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Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa industriasUniplásticas C.A. Uniplast por Betancourt G., Carlos Alberto se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported Universidad Nueva Esparta Facultad de Ingeniería Escuela de Electrónica Trabajo de Grado Línea de Investigación: Diseño y desarrollo de aplicaciones o dispositivos de tipo electrónico. Tema: Control e Instrumentación Industrial. Título: Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa Industrias Uniplásticas C.A Uniplast. Tutor: Ing. Gomes Rodolfo Trabajo de grado Presentado por: Br. Betancourt. G Carlos Alberto C.I. V-18.557.335 Para optar por el Título de: Ingeniero Electrónico. Enero del 2012 Caracas Venezuela

Línea de Investigación: Diseño y desarrollo de

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Universidad Nueva Esparta

Facultad de Ingeniería

Escuela de Electrónica

Trabajo de Grado

Línea de Investigación: Diseño y desarrollo de aplicaciones o dispositivos de tipo

electrónico.

Tema: Control e Instrumentación Industrial.

Título: Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la

automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa

Industrias Uniplásticas C.A Uniplast.

Tutor: Ing. Gomes Rodolfo

Trabajo de grado

Presentado por:

Br. Betancourt. G Carlos Alberto

C.I. V-18.557.335

Para optar por el Título de:

Ingeniero Electrónico.

Enero del 2012

Caracas Venezuela

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Índice:

Contenido Pág.

Jurado i

Dedicatoria ii

Agradecimientos iii

Resumen (español) v

Resumen (ingles) vi

Introducción 1

Capítulo I: El problema de la investigación

Marco Problemático 4

Objetivos:

General 7

Específicos 7

Justificación 8

Delimitaciones 9

Capítulo II: Marco Teórico

Antecedentes de la investigación: 11

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Bases Teóricas 15

Inyección de plásticos 15

Máquinas inyectadoras de plástico 17

Partes Importantes de una máquina de inyección de plásticos 19

Tolva 19

Unidad de inyección 20

Sistema de calefacción 22

Resistencias 22

Termo Cuplas. 23

Unidad de cierre 24

Molde 25

Cavidad 25

Canales o conductos 26

Canales de Enfriamiento 26

Barras expulsoras 26

Unidad de potencia 26

Sistema de potencia Eléctrico 27

Sistema de potencia Hidráulico 27

Unidad de control 28

Parámetro de una inyectadora 28

Sistemas de control 29

Sistema de control a lazo abierto 31

Sistema de control a lazo cerrado 32

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Sistema de control lineal y no lineal 33

Sistemas variantes e invariantes en el tiempo 34

Sistema de control continuo 35

Sistema de control centralizado 35

Sistema de control descentralizado 36

Sistema de control con dominio en el tiempo 37

PID (Proporcional integral derivativo) 37

Sistemas Automatizados 40

Detectores y Captadores 40

Accionadores y Preaccionadores 42

Tecnologías cableadas 43

Controladores de lógica cableada (WLC) 44

Tecnologías programadas 46

Controladores Lógicos Programables (PLC) 46

Campo de aplicación 48

Ventajas e incovenientes 49

Funciones Básicas 51

Nuevas Funciones 52

Estructura interna 54

Estructura externa 65

Dispositivos de control eléctrico 68

Contactor 68

Rele 71

Magneto térmico 74

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Sensores de final de carrera 75

Presostatos 75

Variadores de frecuencia 77

Motor eléctrico 78

Asíncronos 79

Jaula de ardilla 81

Trifásicos 82

Cuadro de variables 83

Definición de términos 87

Capítulo III: Marco Metodológico

Diseño de la investigación 94

Población y muestra 96

Información suministrada 98

Instrumentos de recolección de datos 99

Capítulo V: Sistema Propuesto

Investigación Preliminar 110

Diagrama estructural de la máquina Omega 111

Identificación de las variables de control actuales del proceso de la máquina Omega 122

Variables digitales 123

Variables Analógicas 128

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Estudio del estado actual del tablero de control de la máquina Omega 128

Diagramas de bloque del sistema de potencia y control del tablero

actual de la máquina Omega 129

Diseño y selección de dispositivos para el nuevo tablero de control

de motores la máquina Omega 138

Criterio de selección 140

Diseño y selección de dispositivos para el nuevo tablero de control

de calefacción de la máquina omega 156

Diseño y selección de dispositivos para el área de boquilla del nuevo

tablero de control de calefacción de la máquina Omega 163

Construcción del nuevo tablero de control para la máquina Omega 165

Selección de los dispositivos de control 170

Controlador Lógico Programable (PLC) 171

Módulos de expansión local 175

Módulos de expansión remota 175

Programación del sistema de control 178

Diagrama de bloque del proceso general 179

Topología 186

Software del PLC 187

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Bloques de función 188

Software de la pantalla HMI (MV4-670) 191 Pruebas del funcionamiento del nuevo tablero y el control del PLC 200 Recursos administrativos 206

Recursos Humanos 206

Recursos Técnicos 207

Recursos Administrativos 209

Capítulo V: Conclusiones

Conclusiones 210

Recomendaciones 213

Índice de ilustraciones

Figuras: Pág.

1 Esquema de inyectadora IMA 18

2 Partes de una tolva 19

3 Husillo o tornillo de Extrusión 21

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4 Resistencia tipo Banda 22

5 Termo cuplas tipo J, K, V 23

6 Unidad de cierre 24

7 Molde de una máquina de inyección de plásticos 25

8 Ingredientes básicos de diagrama de control 30

9 componente del sistema salida de un sistema de control 31

10 Sistema de control lazo abierto 32

11 Sistema de control a lazo cerrado 33

12 Sistema de control centralizado 35

13 Sistema de control descentralizado 36

14 Esquema de control marcha, paro de un motor 45

15 Controladores Lógicos Programables 47

16 Compacto modelo Logo (RLC) 66

17 Autómata compacto 67

18 PLC Modulares 68

19 Contactor 3 polos 68

20 Relé doble polo (N/A)(N/O) 71

21 Partes de un Magneto térmico 74

22 Interruptores Magneto Térmicos 75

23 sensor final de carreras 76

24 Presostato 77

25 Proceso de Variador de frecuencia 79

26 Motor asíncrono 80

27 Motor jaula de ardilla 81

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28 Diagrama estructural de la máquina Omega 113

29 Caja reductora del sistema de extrusión 113

30 Entrada de material a la extrusora 114

31 Tolva 115

32 Extrusora o Cañón, y sus sistemas de calefacción 116

33 Cabezal 116

34 Tubo de transferencia Extrusora Acumulador 117

35 Acumulador y su sistema de calefacción 117

36 Pistón de inyección 118

37 Tubo de transferencia acumulador distribuidor 119

38 Distribuidor 119

39 Varillas de apertura y cierre de las boquillas 120

40 Molde 120

41 Sistema Hidráulico 121

42 Motores de las bombas del sistema Hidráulico 121

43 Motor principal 122

44 Finales de carrera de posición de varillas 124

45 Finales de carrera de posición de la prensa 125

46 Finales de carrera de control de acumulador 126

47 Presostato de alta presión del sistema Hidráulico 127

48 supervisor trifásico 127

49 Estructura fundamental de un tablero de control 129

50 Sección N°1 alimentación del tablero 131

51 SSR y magnetos térmicos 132

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52 Pirómetros 132

53 Conexión estrella 133

54 Conexión de un motor en delta 134

55 Esquemático y diagrama eléctrico de conexión de motor de 12 puntas en

arranque estrella delta 135

56 Conexión estrella delta del tablero Omega 136

57 Variador de velocidad y su control 137

58 Botoneras, Relé de control 138

59 Esquema eléctrico del tablero de motores 139

60 Placa del motor Principal del sistema Hidráulico 140

61 Placa de datos de motor secundario del sistema Hidráulico 142

62 Placa del motor de la bomba de lubricación de la extrusora 144

63 Placa de datos del motor de la extrusora 148

64 Tabla de ampasidad de conductores de cobre 151

65 Esquema físico de los dispositivos a implementar 155

66 Diagrama Eléctrico del tablero de calefacción principal 156

67 Zonas de calefacción de la máquina Omega 157

68 Esquema eléctrico del área de boquillas del tablero nuevo de calefacción de

la máquina Omega 163

69 Esquema de distribución de los componentes en el

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tablero de calefacción 164

70 Esquemático de posición de los tableros en la máquina Omega 165

71 Instalación de canaletas 166

72 Proceso de cableado de los tableros de control. 167

73 conexiones de alimentación para los tableros y el transformador 169

74 Cableados de control 170

75 PLC PS4-341-MM1 171

76 Módulos de expansión local 175

77 Módulos de expansión remota de termocuplas 175

78 Módulo de botoneras de expansión remota 176

79 HMI MV4-670, software de programación 177

80 Diagrama en bloque general del funcionamiento de la máquina

de inyección de plástico Omega 179

81 Diagrama de bloques a lazo cerrado del control de temperaturas 182

82 Diagrama en bloque a lazo abierto del control

de velocidad de la extrusora 184

83 Software de programación 186

84 Topología del PLC 187

85 Pantalla principal del programa Sucosoft S40 188

86 Mascara principal de la pantalla HMI 192

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87 Masca de menú de temperaturas 192

88 Mascara de zonas de temperaturas 193

89 Mascara de opciones avanzadas de temperaturas 194

90 Mascara de boquillas. 194

91 Mascara de extrusora 195

92 Mascara de Alarmas 196

93 Mascara de motores 196

94 Mascara de monitor 197

95 Mascara del acumulador 198

96 Mascara de contraseñas 199

97 Mascara de ciclos 199

98 Mascara de ayudas. 200

99 Tablero de pruebas y Módulo de pantalla y PLC 201

100 Diagrama de conexión delta de motores de 12 puntas a 440v 202

101 Mediciones de potencia de motores y zonas de calefacción 203

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Índice de tablas

Tabla Pág.

1 Cuadro de variables 83

2 Mediciones de potencia de motores y zonas de calefacción 141

3 Placa del motor secundario des sistema Hidráulico 143

4 Placa del motor de la bomba de lubricación de la extrusora 145

5 Placa del motor de la extrusora 149

6 Sumatoria de los consumos individuales de corriente

de cada motor 150

7 Selección de protección contra corto circuito 152

8 Selección de contactores 153

9 Selección de conductores 154

10 Calculo de corriente de cada zona de calefacción 158

11 Selección de dispositivos de sistema de calefacción 160

12 Selección de conductores para cada zona de calefacción 161

13 Entradas del sistema 172

14 Salidas del sistema 173

15 Recursos humanos 208

16 Recursos técnicos 207

17 Recursos Administrativos 209

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Índice de Gráficos

Gráfico Pág.

1 Pregunta N° 1 de la encuesta 103

2 Pregunta N° 2 de la encuesta 104

3 Pregunta N° 3 de la encuesta 105

4 Pregunta N° 4 de la encuesta 106

5 Pregunta N° 6 de la encuesta 108

6 Pregunta N° 7 de la encuesta 109

Índice de formulas

Fórmula Pág.

1 Relación RPM con Frecuencia 78

2 Cálculo de corriente del motor trifásico 142

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Índice de Anexos

Anexo Pág.

A Validación de instrumento de recolección de datos. 220

B Entrevistas realizadas al personal ejecutivo de Industrias Uniplásticas. 221

C Entrevistas realizadas al personal técnico, Mantenimiento y

producción de Industrias Uniplásticas. 222

D Máquina Omega antes de la implementación. 223

E Máquina Omega luego de la implementación. 224

F Primera producción luego de la implementación. 224

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Universidad Nueva Esparta

Facultad de Ingeniería

Escuela de Electrónica

Trabajo de Grado

Línea de Investigación: Diseño y desarrollo de aplicaciones o dispositivos de tipo

Electrónico.

Tema: Control e Instrumentación Industrial

Título: Diseño e implementación de un sistema de control mediante PLC para la

automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa

Industrias Uniplasticas C.A Uniplast

Aprobado

Jurado

Jurado 1 Jurado II

Firma: Firma:

Tutor

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Rodolfo Gomes

C.I: V-13.978.030.

Firma:

DEDICATORIAS

El presente trabajo de grado es dedicado a dos mujeres muy importantes en mi

vida, en primer lugar a mi madre Miria Gomez, por siempre prestarme un apoyo

incondicional y motivarme a seguir luchando en los momentos más difíciles y por darme

la fortaleza necesaria para alcanzar el éxito.

En segundo lugar y no menos importante, a mi abuela Ligia Frías, que siempre ha sido

una segunda madre para mí, dándome palabras de aliento, comprensión, y por compartir

mis alegrías y logros, es por dichas razones que les he dedicado uno de muchos logros.

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AGRADECIMIENTOS

A Dios en primer lugar por iluminar cada paso de mi vida, por darme salud y

colocar en el camino a diferentes personas que hicieron posible la culminación de mi

trabajo final de grado.

A mis progenitores Miria Gomez y Carlos Betancourt (QEPD), por darme la vida,

especialmente a mi madre por otorgarme una excelente formación personal y

principalmente por suministrarme siempre educación y así poder llegar al éxito.

A mi abuela Ligia Frías, por estar conmigo en todo momento, por preocuparse por

mí, y darme palabras de aliento y apoyo.

A mi hermano Jesús Betancourt, T.S.U. en electrónica y a mi compañera Franmar

Acosta, por el apoyo brindado, la ayuda y colaboración prestada para desarrollo del

proyecto de tesis.

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También quiero agradecer al resto de mis familiares por estar al pendiente con la

culminación de mi trabajo de grado.

A mi Tutor de Tesis el Ingeniero Rodolfo Gomes, por su valiosa colaboración y

guía a lo largo de la elaboración del proyecto, por su inducción y su gran aporte para el

desarrollo del mismo.

Por otra parte agradezco a Industrias Uniplasticas C.A. Uniplasts por confiar en mí

y otorgarme el reto de realizar el Diseño e Implementación de un sistema de control

mediante P.L.C. para la automatización de un proceso en la máquina de inyección de

plásticos Omega.

Así mismo agradezco al Ingeniero Griseldino Hevia, asesor de planta, por su

confianza asesoría a lo largo de toda la ejecución del proyecto de grado.

De igual manera quiero agradecerle a toda la junta directiva, personal

administrativo, personal técnico, que laboran en Industrias Uniplasticas C.A. Uniplast, por

el apoyo brindado.

Finalmente agradezco a todos los profesores de la prestigiosa casa de estudios

Universidad Nueva Esparta por contribuir en mi formación, no solo educativa sino también

personal, por enseñarme a trabajar en grupo y otorgarme las herramientas necesarias

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para defenderme en el campo laboral correspondiente a Ingeniería electrónica y

destacarme como profesional en el área.

RESUMEN

EL presente trabajo de grado consiste en el Diseño e implementación de un

sistema de control mediante PLC para la automatización de un proceso en una máquina

de inyección de plástico en la empresa Industrias Uniplasticas C.A Uniplast.

El sistema propuesto integra una pantalla HMI con el PLC, esto nos dará la

facilidad de acceso a todos los parámetros y visualización en tiempo real del estado de

proceso de la fabricación de una pieza plástica, así como también el aumento de la

producción de la máquina y se mejorara la seguridad del personal y de las instalaciones

de la planta.

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Se describirán los métodos y los pasos que se llevaron a cabo para la realización

del presente trabajo de grado, explicando de forma detallada, el diseño, la contracción y

las pruebas realizadas durante la implementación.

Summary

This work comprises the design level and implementation of a PLC control system for

automation of a process in a plastic injection molding machine at Industrias Uniplasticas

C.A. Uniplast.

By implementing this system will be largely solved these problems optimally, and that the

proposed system integrates a screen HMI with PLC, this will give us easy access to all

parameters and real-time display of process status of manufacturing a plastic part, as well

as increased production of the machine and improve the safety of personnel and facilities

of the plant.

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Describe the methods and the steps undertaken to carry out this work degree, explaining

in detail the design, contracting and testing during the implementation

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Introducción

En el mundo moderno todo mejoramiento de procesos lleva consigo una

disminución de los desperdicios y una simplificación de las operaciones, mediante la

eliminación de la duplicación, el aseguramiento del valor agregado, la Estandarización, la

automatización y/o la mecanización de los procesos.

Según Industrias Uniplasticas C.A. Uniplast el Manual de comercialización y

mercadeo (02/05/2008) “…En un mercado donde prevalece la competencia, las

empresas buscan el mejoramiento a través de cambios que generen la satisfacción de los

clientes, disminución de las perdidas y optimización de los procesos que conlleva a un

incremento de la productividad; para los cuales se apoyan en programas, métodos,

procedimientos, entre otros, que ayuden al mejoramiento y estandarización del proceso

de producción...”

Bajo esta perspectiva, Industrias Uniplasticas, C.A. Uniplast, centra su interés y

dedicación en mejorar el control en el proceso de unas de sus máquinas (máquina

Omega) de inyección de plástico, implementará un controlador lógico programable (PLC)

para sustituir el sistema de control a través de lógica cableada que ya ésta posee.

El trabajo especial de grado que se presenta a continuación tiene como finalidad

proponer e implantar mejoras en el control del proceso de la máquina de inyección de

plástico Omega con la implementación de un controlador lógico programables (PLC), con

el fin de incrementar la eficiencia del proceso, la posibilidad de realizar cambios más

fácilmente del proceso en el futuro y el incremento de la producción, y así, satisfacer la

necesidad de la empresa.

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En primer lugar se llevó a cabo un diagnóstico para observar metódicamente el

funcionamiento de la máquina, cuales variables intervienen en el proceso y la secuencia

en la que se ejecutan. En segundo término se examina el sistema de control que se está

utilizando, las condiciones en que se encuentra, su distribución y su funcionabilidad con la

finalidad de conseguir los datos necesarios para desarrollar el trabajo especial de grado,

queda estructurado de la siguiente forma:

Capítulo I

El presente capítulo lleva como título el problema de la investigación, este detallara

los diversos términos o etapas del proyecto como lo son el planteamiento del problema, la

justificación de la investigación, el objetivo general y específico, las delimitaciones

espaciales, de cronológicas, temáticas y técnicas, así como las limitaciones que se

puedan presentar en el plazo del mismo.

Capítulo II

Capítulo titulado marco teórico exponemos la teoría usada para el desarrollo de la

del trabajo de grado, mencionando los antecedentes de dicha mejora basándose en

aquellos trabajos previos relacionados con los objetivos de la investigación. Luego se

exponen aquellas bases teóricas, definición de términos y variables que respalden los

elementos teóricos de la investigación.

Capítulo III

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Titulado como marco metodológico, refiere en primera instancia el propósito de la

investigación, las distintas propiedades empleadas para el desarrollo de dicha

investigación, el diseño de la investigación, los parámetros para la escogencia de la

población y muestra de la investigación y las técnicas y herramientas para la recolección

de datos.

Capítulo IV

Este capítulo se titula sistema propuesto y se caracteriza por presentar el sistema

a realizar mediante el diagrama en bloque del sistema, los recursos administrativos,

operacionales, técnicos y humanos para el desarrollo de la investigación en conjunto con

el cronograma de variables.

Capitulo V

En el presente capitulo se presentara las conclusiones obtenidas y

recomendaciones en él presente trabajo de grado.

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Capítulo I

Marco Problemático

Planteamiento del problema

Dentro de las funciones principales de toda Gerencia general de las empresas, es

la dedicación a solucionar los problemas de hoy y preparar la empresa para afrontar los

de mañana, Para ello, las actividades que se realizan están enmarcadas dentro de un

gran aspecto: mejoramiento.

Las empresas son tan buenas como sus procesos lo sean. Los distintos procesos

que conforman una organización deben identificarse, mapearse y mejorarse, para

aumentar la competitividad de las empresas.

Para llevar a cabo cualquier mejoramiento dentro del empresa, es necesario

invertir en nuevas maquinaria y equipos más eficientes, así como en la optimización de

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los equipos ya existentes, el mejoramiento de la calidad del servicio a los clientes, el

aumento de los niveles de desempeño del recurso humano a través de la capacitación

continua, la inversión en investigación y desarrollo, pero sobre todo el compromiso de

todos los individuos que intervienen.

Bajo esta perspectiva Industrias Uniplásticas, C.A. Uniplast, como empresa

manufacturera dedicada a la fabricación de los productos plásticos tales como: Estivas

(paletas), Tanques, Formaletas, entre otros; no escapa a estos cambios, ya que basados

en la misión y en la política de calidad de la empresa las cual expresa “diseñar, fabricar y

comercializar productos plásticos de calidad, para satisfacer las necesidad de sus

clientes, con el mejoramiento continuo de la eficiencia de su sistema de gestión de la

calidad, y el esfuerzo y dedicación del recurso humano”, se observa el interés y

preocupación por la optimización de sus procesos.

La empresa cuenta actualmente con cinco líneas de producción; repartidas en

cinco máquinas de inyección de plástico (Alfa, Beta, Omega, Gamma, Épsilon), cada una

puede fabricar hasta dos tipos de productos plásticos diferentes simultáneamente, con un

tiempo de elaboración de 3 a 15 minutos, dependiendo de las características del producto

que se esté fabricando.

Las máquinas trabajan las 24 horas distribuidas en tres turnos, mañana, tarde y

noche, cada turno de siete (7), ocho (8) y nueve (9) horas respetivamente. Para la

fabricación de estos productos se utiliza tecnología de INYECCIÓN EN ESPUMA

ESTRUCTURAL, la cual permite que los productos sean más livianos y más resistentes,

empleando como materia prima polietileno de alta densidad (PEAD), en forma virgen y

recuperada; junto con el MASTERBACH (colorante), que le da el color gris oscuro

característico de las piezas. Existen diferentes formulaciones de acuerdo a las

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necesidades de cada producto donde se va a emplear mayor porcentaje de materia prima

virgen.

Los productos de UNIPLAST son renovables, una vez concluida su vida útil, se

pueden volver a utilizar como materia prima recuperada. También son utilizados como

materia prima recuperada otros productos no fabricados por UNIPLAST tales como las

cestas y gaveras plásticas de pollos, refrescos, etc. Lo cual contribuye en el proceso de

reciclaje, disminuyendo la contaminación del planeta.

En la actualidad, tres de las máquinas de inyección de plástico (Beta, Gamma,

Épsilon) ya poseen un Controlador Lógico Programable (PLC) para el control de sus

procesos de producción, teniendo a las máquinas Alfa y Omega con un sistema de lógica

a relé como controlador, es en esta máquina donde se concentra el estudio y se

evidencian las siguientes situaciones; Siendo la máquina Omega con mayores

oportunidades de mejoras y por ello se elige ésta para el estudio. Algunas de las

observaciones detectadas son las siguientes sugerencias:

.- La implementación de la lógica cableada en la automatización de proceso de la

máquina Omega, trae como consecuencia la dificultad en la corrección o el anexo de un

nuevo cambio en el proceso, debido a que debe ser reestructurado la lógica de control.

.- Cuando ha existido la necesidad de cambios en el proceso, es necesario la

parada de la máquina por tiempos prolongados, ya que se debe reestructurar el tablero de

control; bajando la productividad de la empresa.

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.- Existen problemas en el funcionamiento de los componentes que forman parte del

tablero de control por su antigüedad.

.- Debido a la gran cantidad de componentes incrementa la probabilidad de

ocurrencias de fallas y dificulta la ubicación-resolución de las mismas.

Todas estas situaciones, reducen la productividad que posee la máquina Omega

con respecto a las demás máquinas, disminuyendo así la capacidad de producción de la

empresa.

La importancia de este trabajo de grado, se resumen en las siguiente interrogantes

¿Cuales serial las posibles mejoras que se conseguirían con la implementación de un

Controlador Lógico Programable a la máquina Omega en Industrias Uniplásticas?

Objetivos

Objetivos General:

Diseñar e implementar un sistema de control mediante PLC para la automatización

de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la empresa Industrias

Uniplásticas C.A Uniplast

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Objetivos Específicos:

- Evidenciar la necesidad del proyecto.

- Realizar un estudio minucioso del proceso de la máquina Omega para conocer su

funcionamiento.

- Observar la situación actual del funcionamiento de la máquina.

- Examinar el tablero de control de la máquina Omega con el fin de comprender su lógica

de funcionamiento.

- Diseñar un nuevo tablero de control para la máquina Omega, tomando en cuenta los

procesos que se desean mejorar.

- Elaborar un nuevo tablero de control para la máquina Omega.

- Comprobar el funcionamiento del nuevo tablero y el control del PLC

- Implementar el PLC, y monitores de control que cumpla con la lógica de funcionamiento, y

muestren en tiempo real los procesos que se ejecutan en la maquina Omega.

- Evaluar el rendimiento antes y después de la implementación del PLC.

Justificación

Industrias Uniplásticas C.A. Uniplast, es una empresa que se ha desarrollado

durante 42 años, consiguiendo un mayor crecimiento con la utilización de nuevas

tecnologías en el área de la producción y la automatización, logrando de esta forma

cubrir con las necesidades de un mercado cada vez competitivo a nivel nacional, y

pensando siempre en sobrepasar sus expectativas creando nuevos productos y

mejorando sus procesos de producción, bajo estos lineamientos Industrias Uniplásticas

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C.A. Uniplast posee como objetivo establecer las mejoras en la automatización de una de

sus máquinas (máquina Omega) con la búsqueda de incrementar la efectividad, seguridad

y la productividad de esta máquina y para la empresa en general.

Al mejorar la eficiencia de funcionamiento de la máquina Omega mediante la

implementación de un controlador lógico programable (PLC), la empresa tendrá una

mejora en todo el proceso de producción, ya que contará con la actualización de la

máquina Omega, dejando en el pasado las paradas prolongadas de la máquina por

cambios de parámetros del proceso, la constantes fallas eléctricas en el tablero de control

por componentes antiguos y ausencias de planos eléctricos. Por lo que se obtendrá un

sistema de control confiable y seguro. Del mismo modo se logrará una mejor planificación

a corto, mediano y largo plazo con respecto a las metas de producción de productos que

en la empresa se fabrican, cumpliendo de esta forma con la demanda del mercado

nacional.

Para la Universidad Nuevas Esparta, este trabajo servirá para afianzar las

relaciones con las empresas permitiendo así el intercambio científico y tecnológico; y un

aporte para las asignaturas que integran la carrera de Ingeniería Electrónica, con los que

se busca aplicar los conocimientos impartidos en dichas cátedras, así como también se

podrá utilizar como referencia para otras investigaciones.

Esta experiencia le permite al investigador el desarrollo de los estudios de

pregrado aplicando todas las herramientas necesarias, adquiridas durante la estadía en la

Universidad; al mismo tiempo cumplir con un requisito exigido para obtener el título de

Ingeniero Electrónico.

Delimitaciones

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Delimitaciones Geográficas:

- La investigación e implementación del proyecto se realizó en las instalaciones de

industrias Uniplásticas C.A. Uniplast, ubicada en el Edo Miranda, Guatire, también se

realizo estudios en los laboratorios de la Universidad Nueva Esparta, Localizada en la Av.

Sur 7, Urbanización Los Naranjos. Municipio el Hatillo. Caracas,

Delimitaciones Temáticas

- El presente trabajo de grado se desarrolló en el área de Electrónica de potencia y en

sistema de control, tanto eléctrico como electrónico específicamente en el área de

Controladores Lógicos Programables (PLC).

Delimitaciones Cronológicas

- La investigación se realizó en un tiempo de 6 meses, iniciando la etapa de investigación

en Agosto del 2011 hasta finalizar la implementación en enero del 2012.

Delimitaciones Técnicas

- El Proyecto se desarrollara exclusivamente para una máquina de inyección de plástico

con la finalidad de realizar una mejora a su sistema de control, específicamente será

implementada en la máquina de inyección de plástico Omega que está ubicada en de

industrias Uniplásticas C.A. Uniplast, esta cumple la función de fabricar piezas de

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plásticos tales como: formaletas, paletas, piso porcino, etc. se sustituirá los antiguos

método de lógica de control, por la implementación de controladores lógicos programables

(PLC) y se construirán dos nuevos tableros de control.

El presente trabajo de grado se regirá bajo los parámetros de funcionamiento de la

máquina de inyección de plásticos Omega, tales como, lógica, potencia y velocidades y

específicamente bajo las condiciones laborales de Industrias Uniplásticas C.A. Uniplast.

Capítulo II

Marco Teórico

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Antecedentes de la investigación:

Según la Rena (Red Escolar Nacional) (2008) define antecedentes de la

investigación como: “Los antecedentes, son todos aquellos trabajos de investigación que

preceden al que se está realizando. Son los realizados relacionados con el objeto de

estudio presente en la investigación que se está haciendo”.

En la elaboración de este trabajo de grado se realizó una indagación y revisión

documental, donde se hallaron los siguientes antecedentes que dieron los primeros pasos

en la elaboración de esta propuesta.

1.- Zerpa (2008) elaboró un trabajo de grado denominado “Mejoras en las áreas de

molino y mezclado en el proceso de fabricación de piezas plásticas de las industrias

Uniplásticas C.A. Uniplast” Trabajo especial de grado para optar al título de Ing. Industrial

Universidad Nacional Experimental, Politécnica Antonio José de Sucre, Caracas.

El estudio se centró en una evaluación de la situación actual en que se encontraba

la fábrica, el área de molino y mezclado de material y el proceso de fabricación de las

máquinas de inyección, con la finalidad de llevar a cabo adecuaciones de una serie de

equipos que permitieran una mejoría en el traslado de la materia prima desde el área de

mezclado hasta las máquinas, esta investigación se llevó a cabo en las instalaciones de

Industrias Uniplásticas, C.A. Uniplast para estudiar los espacios físicos de la planta que

equipos se necesitarían utilizar. Y como seria la lógica que Implementarían en la

programación del PLC para determinar que máquinas son las que se necesitan cargar con

materia prima y cuando parar.

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Los resultados arrojados por ese estudio sirvieron en el presente trabajo de grado

para entender el proceso de producción de la maquinas desde su comienzo en el área de

molino hasta su final como piezas fabricadas.

2.- Eaton Moeller Powering Business Worldwide: Controlador lógico programable

(PLC) PS4-341-MM1 fabricación 01/2001.

PLS Serie 300 modelo PS4-341-MM1 Moeller compacto PLC PS4 son todo-en-uno

que los dispositivos están equipados con un conjunto completo de funciones de hardware

y software y adecuado tanto para uso industrial en la automatización de fábrica y el

control de muchas aplicaciones de construcción.

Los dispositivos pueden ser simplemente ampliados de forma local, utilizando

módulos LE4 o a través de redes remotas usando módulos EM4.

Todo el PLC compacto está en red y programable vía bus de campo integrado. El

software de programación es aplicable a todos los Sucosoft S40, un paquete de

programación fácil de usar con la norma IEC 61131-3.

Trabaja con una tensión de alimentación de 24v DC y corriente de 1 Amp; posee

16 entradas digitales de 24v y 2 entradas analógica, también cuenta con 14 salidas

digitales de 24v 0.5 Amp y una salida analógica de 0-10 V de 10 bits; tiempo de

procesamiento de 0.5ms por instrucción tipo de conexión suconet k.

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PS4-341-MM1 de programación de software y cable basado en Windows, IEC

1131-3 paquete de software compatible, para la programación de la PS4-141-MM1, PS4-

151-MM1 o PS4-201-MM

1 CD ROM

1 Un conjunto de documentación

(Requiere Windows 3.1 o superior)

Con opciones de visualización de interfaz máquina humano compatible con todos

los modelos de monitores MV4 y MI4.

Posee una capacidad de expansión de 5 módulos Le4 de entradas y salidas

Digitales y con la opción de poseer un PLC esclavo se aumenta a 5 módulos Le4 de

entradas y salidas Digitales. Y con una capacidad de conexión de 8 equipos remotos ya

sean Monitores de control MV4 o MI4, Botoneras, PLC esclavos y módulos analógicos

EM4.

La descripción antes mostrada del producto PS4-341-MM1 ayudó en la selección

del dispositivo a usar en el trabajo de grado; ya que cuenta con una gran capacidad de

procesamiento, un lenguaje de programación amigable con el software Sucosoft S40,

capacidad de aumentar entradas o salidas analógicas y digitales, por último brinda la

posibilidad de trabajar con un monitor de procesos, todo esto es necesario en la

automatización de la máquina de inyección de plástico ya que esta posee una gran

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variedad de dispositivos como sensores Digitales y sensores analógicos que deben ser

supervisados en tiempo real y se debe mostrar sus estados en un monitor de procesos.

3.- Zanella Rodríguez (1996) Elaboró un trabajo de grado denominado

“automatización de máquina inyectadora de aluminio a partir del uso de controladores

lógicos programables (PLC)” trabajo especial de grado para optar por el título de Ingeniero

Electrónico en la universidad Nueva Esparta, caracas.

Este trabajo de grado plasmó aportes muy importantes en nuestra investigación

ya que el objetivo planeado fue diseñar y construir un tablero de control con la finalidad de

sustituir el control con lógica a base de transistores por un sistema basado en lógica

programada mediante el uso de autómatas programables. Se describe paso a paso los

distintos procesos que debe llevar a cabo el controlador lógico programable para cumplir

con el proceso de producción de piezas en aluminio, así como también en la elaboración

del tablero de control se describen los distintos dispositivos que debe llevar ( dispositivos

de protección, actuadores, sensores, tipo de cableado, distribución del cableado, etc.).

Los resultados arrojados por ese estudio sirvieron en el presente trabajo de grado

para entender y conocer los distintos pasos que se deben seguir en la elaboración de un

tablero de control y de cómo llevaron a cabo los distintos procesos con el autómata

programable.

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Bases Teóricas

Gómez M. Marcelo (2006) define de una manera clara y sencilla lo que es el marco

metodológico de la siguiente forma:

“Siempre es importante ver el pasado para construir el presente y mirar hacia el futuro. Si

la ciencia es un cuerpo de conocimientos sistemático y estructurado, resulta conveniente

localizar, obtener y consultar estudios antecedentes, libros, revistas científicas, paginas de

interne y toda aquella fuente que se relacione directamente con nuestro problema o tema

de investigación”.

El marco teórico, que orientó el desarrollo de esta investigación, se describe a

continuación:

Inyección de plásticos:

Según Cervantes Hernanadez Luis Eduardo, Curiel Hernanadez Eduardo, Pavia

Meza Constantino Israel Lazaro, Soto Vazquez Franscisco Eduardo (02 del 2005). “El

moldeo por inyección es un proceso semi-contínuo que consiste en inyectar un polímero o

cerámico en estado fundido (o ahulado) en un molde cerrado a presión y frío, a través de

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un orificio pequeño llamado compuerta. En ese molde el material se solidifica,

comenzando a cristalizar en polímeros semi-cristalinos. La pieza o parte final se obtiene al

abrir el molde y sacar de la cavidad la pieza moldeada.”

El moldeo por inyección es una técnica muy popular para la fabricación de

artículos muy diferentes. Sólo en los Estados Unidos, la industria del plástico ha crecido a

una tasa de 12% anual durante los últimos 25 años, y el principal proceso de

transformación de plástico es el moldeo por inyección, seguido del de extrusión. Un

ejemplo de productos fabricados por esta técnica son los famosos bloques

interconectables LEGO y juguetes Playmobil, así como una gran cantidad de

componentes de automóviles, componentes para aviones y naves espaciales.

Los polímeros han logrado sustituir otros materiales como son madera, metales,

fibras naturales, cerámicas y hasta piedras preciosas; el moldeo por inyección es un

proceso ambientalmente más favorable comparado con la fabricación de papel, la tala de

árboles o cromados. Ya que no contamina el ambiente de forma directa, no emite gases ni

desechos acuosos, con bajos niveles de ruido. Sin embargo, no todos los plásticos.

Pueden ser reciclados y algunos susceptibles de ser reciclados son depositados en el

ambiente, causando daños al medio ambiente.

La popularidad de este método se explica con la versatilidad de piezas que pueden

fabricarse, la rapidez de fabricación, el diseño escalable desde procesos de prototipos

rápidos, altos niveles de producción y bajos costos, alta o baja automatización según el

costo de la pieza, geometrías muy complicadas que serían imposibles por otras técnicas,

las piezas moldeadas requieren muy poco o nulo acabado pues son terminadas con la

rugosidad de superficie deseada, color y transparencia u opacidad, buena tolerancia

dimensional de piezas moldeadas con o sin insertos y con diferentes colores.

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El proceso de inyección de plástico consiste en calentar los pellets de un material

termoplásticos para transformarlos en un tipo de masa a través de un cilindro de

plastificación, dándole la forma final al molde. Cuando el plástico está en el molde, se

enfría por medio de circuitos donde fluye el agua y finalmente, se abre el molde para

obtener la pieza sólida.

Fuente: Cervantes Hernanadez Luis Eduardo, Curiel Hernanadez Eduardo, Pavia Meza Constantino Israel Lazaro, Soto Vazquez Franscisco Eduardo (02 del 2005).

Las máquinas de inyección tienen sistemas hidráulicos, los cuales controlan el

movimiento del sistema de inyección y cierre; y sistemas eléctricos, que controlan las

temperaturas, flujo de agua, aceite, etc.

El proceso de inyección se divide en 3 partes:

.- Inyección

.- Plastificación

.- Expulsión

Máquinas inyectadoras de plásticos:

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El propósito de las máquinas inyectadoras de plásticos es que sean capases de

suministrar la materia prima requerida por el usuario al molde, el cual debe tener un

sistema de enfriamiento apropiado. Para que el producto se encuentre en buen estado y

no pierda sus propiedades ni las especificaciones indicadas.

Los sistemas que componen la maquina son: Sistemas hidráulicos, términos, mecánicos

de enfriamiento y control como muestra la figura N°1.

Fuente: (Extraída de inyección de termo plásticos online 18/4/2011)

Figura N° 1

Fuente: (Extraída de inyección de termo plásticos online 18/4/2011)

Cuando se aplica calor a un material termoplástico para fundirlo se dice que se

plastifica. El material ya fundido plastificado por calor puede hacer fluir mediante presión y

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llenar un molde donde la materia se solidifica y toma forma del molde. Este proceso se le

nombra moldeo por inyección.

El principio básico de la máquina inyectadora comprende las tres operaciones siguientes

1.- Elevar la temperatura del plástico a un punto donde pueda fluir bajo aplicación de

presión. Normalmente esto se hace calentando los gránulos del material hasta formar una

masa fundida con una viscosidad y temperatura uniforma. Actualmente esto se hace

dentro del barril de la máquina

2.- Permitir la solidificación del material en el molde cerrado. En esta etapa el material

fundido ya plastificado, se transfiere a la parte inferior del cañón o sea la boquilla, que

inyecta hacia los varios canales del molde para llegar a las cavidades donde toma la

forma del producto.

Fuente: (Extraída de inyección de termo plásticos online 18/4/2011)

3.- Apertura del molde para la extracción de la pieza. Esto se hace después de mantener

el material bajo presión dentro del molde y una vez que el calor es removido para permitir

solidificar el material en la forma deseada.

Partes importantes de una máquina de inyección de plásticos:

La tolva

Según el sitio web Fabricación de productos plásticos por inyección es el

recipiente en que se tiene depositado el material que va a ser transformado en la

máquina. Puede tener la forma de un cono o de una pirámide invertida como se puede ver

en la Figura Nº 2.

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Normalmente posee una tapa, una mirilla, un agujero en la parte inferior para dar paso al

material hacia el cilindro y un sistema para bloquear el paso del material hacia abajo.

Figura Nº 2

Partes de una tolva

Fuente (Protoplásmicos 18/4/20110)

Unidad de inyección

Según la Universidad de Antioquia en su página web dice que la función principal

de la unidad de inyección es la de fundir, mezclar e inyectar el polímero. Para lograr esto

se utilizan husillos de diferentes características según el polímero que se desea fundir.

El estudio del proceso de fusión de un polímero en la unidad de inyección debe

considerar tres condiciones termodinámicas:

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1. Las temperaturas de procesamiento del polímero.

2. La capacidad calorífica del polímero Cp [cal/g °C].

3. El calor latente de fusión, si el polímero es semi-cristalino.

El proceso de fusión necesita de un aumento de la temperatura del polímero, que

resulta del calentamiento y la fricción de este con la cámara y el husillo como puede verse

en la figura Nº (3). La fricción y esfuerzos cortantes son básicos para una fusión eficiente,

dado que los polímeros no son buenos conductores de calor. Un incremento en

temperatura disminuye la viscosidad del polímero fundido; lo mismo sucede al

incrementar la velocidad de corte. Por ello ambos parámetros deben ser ajustados

durante el proceso. Existen, además, cámaras y husillos fabricados con diferentes

aleaciones de metales, para cada polímero, con el fin de evitar el desgaste, la corrosión o

la degradación. Con algunas excepciones —como el PVC—, la mayoría de los plásticos

pueden utilizarse en las mismas máquinas.

Fuente (Protoplásmicos 18/4/20110)

La unidad de inyección es en origen una máquina de extrusión con un solo husillo,

teniendo la cámara calentadores y sensores para mantener una temperatura programada

constante. La profundidad del canal del husillo disminuye de forma gradual (o drástica, en

aplicaciones especiales) desde la zona de alimentación hasta la zona de dosificación. De

esta manera, la presión en la cámara aumenta gradualmente. El esfuerzo mecánico, de

corte y la compresión añaden calor al sistema y funden el polímero más eficientemente

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que si hubiera únicamente calentamiento, siendo ésta la razón fundamental por la cual se

utiliza un husillo y no una autoclave para obtener el fundido.

Una diferencia sustancial con respecto al proceso de extrusión es que durante la

dosificación el husillo retrocede transportando el material hacia la parte anterior de la

cámara. Es allí donde se acumula el polímero fundido para ser inyectado. Esta cámara

actúa como la de un pistón; el husillo entonces, se comporta como el émbolo que empuja

el material. Tanto en inyección como en extrusión se deben tomar en cuenta las

relaciones de PvT (Presión, volumen, temperatura), que ayudan a entender cómo se

comporta un polímero al fundir.

Figura Nº 3: Husillo o tornillo de extrusión

Fuente: (Extraída de Universidad de Antioquia 18/4/2011)

SISTEMAS DE CALEFACCIÓN:

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Esta encargado de aportar calor por conducción al material plástico. Trabaja en

forma de ciclo cerrado, es decir, está en permanente chequeo y se ajusta

automáticamente cuando hay desviaciones. Es un sistema muy importante ya que de él

depende en gran medida el trabajo repetitivo de la máquina.

Partes que conforman un sistema de calefacción

Resistencias: Son las encargadas de aportar el calor que genera el proceso de

fusión del material plástico. Son de tipo banda como se ve en la figura Nº 4 y se

encuentran apretadamente ajustadas a la superficie externa del cilindro.

Figura Nº 4 Resistencia tipo Banda

Fuente (Protoplásticos 18/4/2011)

Debido a la ineficiencia del proceso de conversión de energía eléctrica a térmica,

deben tener ayudas para recuperar parte del calor que se pierde.

Fuente (Protoplásticos 18/4/2011)

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Termocuplas: Son las encargadas de poner en contacto a la resistencia con el

sistema que las controla. No conducen calor, sino una señal en mili-voltios que aumenta o

disminuye en forma proporcional al aumento o disminución de temperatura. Hay de varios

tipos: J, K, V, etc.: es muy importante reemplazarlas cuando se dañan por una del mismo

tipo, se puede ver su comportamiento en la figura Nº 5

Figura Nº 5

Termo cuplas tipo J, K, V

.

Fuente (ProtoPlásticos 18/04/2011)

Dependiendo de cuantas hayan instaladas y de cuantos equipos de control se

tengan, el cilindro va a estar dividido en 3, 4, 5 o más zonas, más 1 en boquilla.

No leen la temperatura de la masa, sino la temperatura del cilindro en esa zona en

particular, por tanto el material puede estar a una temperatura mayor de la que es

registrada.

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Fuente (Protoplásticos 18/4/2011)

Unidad de cierre:

Es una prensa hidráulica o mecánica como se muestra en la figura N°6, con una

fuerza de cierre bastante grande que contrarresta la fuerza ejercida por el polímero

fundido al ser inyectado en el molde. Las fuerzas localizas pueden generar presiones del

orden de ciento de MPa, que solo se encuentra en el planeta de forma natural únicamente

en los puntos más profundos del océano.

Figura N° 6 Unidad de cierre

Fuente (Tomada de revista ingeniería plástica 18/4/2011)

Si la fuerza de cierra es insuficiente, el material se escapará por la unión del

molde, causando así que pieza final tenga defectos de rebabas. Es común utilizar el área

proyectada de una pieza (área que representa perpendicularmente a la unidad de cierre el

total de la cavidad) para determinar la fuerza de cierra requerida excluyendo posibles

huecos o agujeros de la pieza.

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Fuente (Tomada de revista ingeniería plástica 18/4/2011)

Molde:

El molde (también llamado herramienta) es la parte más importante de la máquina

de inyección, ya que es el espacio donde se genera la pieza; para producir un producto

diferente, simplemente se cambia el molde, al ser una pieza intercambiable que se

atornilla a la unidad de cierre; ver figura N°7

Figura N° 7

Molde de una máquina de inyección de plásticos

Fuente (Extraída de revista ingeniería plástica 18/4/2011)

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Las partes del molde son:

1.- Cavidad: es el volumen en el cual la pieza será modelada.

Fuente (Tomada de revista ingeniería plástica 18/4/2011)

2.- Canales o ductos: son conductos a través de los cuales el polímero fundido fluye

debido a la presión de inyección. El canal de alimentación se llena a través de la boquilla,

los siguientes canales son los denominados bebederos y finalmente se encuentra la

compuerta.

3.- Canales de enfriamiento: son canales por los cuales circula agua para regular la

temperatura del molde. Su diseño es complejo y específico para cada pieza y molde, ya

que se un correcto enfriamiento depende que la pieza no se deforme debido a

contracciones irregulares.

4.- Barras Expulsoras: al abrir el molde, estas barras expulsan la pieza modelada fuera

de la cavidad, pudiendo a veces contar con la ayuda de un robot para realizar la

operación

La unidad de potencia

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Es el sistema que suministra la potencia necesaria para el funcionamiento de la

unidad de inyección y de la unidad de cierre. Los principales tipos de sistemas de

potencia se pueden clasificar como.

Sistema de motor eléctrico con unidad reductora de engranajes

Sistema de motor hidráulico con unidad reductora de engranajes

Fuente (Tomada de revista ingeniería plástica 18/4/2011)

Sistema hidráulico directo

Sistema de potencia eléctrico: El sistema eléctrico se utiliza generalmente en

máquinas relativamente pequeñas. Este sistema se emplea tanto para el giro del tornillo

como para la apertura y cierre del molde. La máquina emplea dos sistemas mecánicos de

engranajes y palancas acodadas, uno para el cierre del molde y otro para el tornillo. Cada

uno accionado por un motor eléctrico independiente. El accionamiento del tornillo cuando

realiza la inyección lo ejecuta un cilindro hidráulico. En los sistemas con motor eléctrico, la

velocidad puede ajustarse sólo en un determinado número de valores, lo cual puede

ocasionar problemas en la reproducción de parámetros de operación y dificultar la

obtención de piezas con una calidad constante. Los motores eléctricos generan grandes

torques de arranque, por lo que debe tenerse precaución al usar tornillos con diámetros

pequeños para evitar que se rompan.

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Sistema de potencia hidráulico: Los motores hidráulicos son los más

comúnmente utilizados, su funcionamiento se basa en la transformación de la potencia

hidráulica del fluido en potencia mecánica. A diferencia de los sistemas electromecánicos,

donde la potencia es transmitida a través de engranajes y palancas, en un sistema con

fluidos estos elementos se sustituyen, parcial o totalmente, por tuberías de conducción

que llevan el fluido a presión a los pistones de inyección y de cierre del molde. El fluido

que más se utiliza es el aceite debido, principalmente, a sus propiedades lubricantes en

aplicaciones que involucran grandes cargas. En los sistemas hidráulicos es común utilizar

presiones que varían entre los 70 y 140 kg/cm2. Las ventajas del motor hidráulico con

respecto al eléctrico pueden resumirse principalmente en:

1. Fácil variación de velocidades, regulando el volumen de fluido.

Fuente (Tomada de revista ingeniería plástica 18/4/2011)

2. La relación entre el torque y la velocidad es aproximadamente lineal. El límite de

torque se determina por la presión limitante y el torque de arranque es

aproximadamente igual al de funcionamiento.

3. Permite arranques y paradas rápidos debido al pequeño momento de inercia.

4. Permite relaciones bajas de peso potencia, lo que posibilita alcanzar altas

velocidades de inyección del material.

La Unidad de control

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Este sistema básicamente contiene un controlador lógico programable (PLC) y

controladores PID para las resistencias eléctricas del barril y de la boquilla. El PLC

permite programar la secuencia del ciclo de inyección y recibe señales de alarma, por

sobrepresión o finales de carrera, para detener el ciclo. Los controladores PID son los

más adecuados para el control de temperatura debido a su elevada velocidad de

respuesta para mantener la temperatura a los niveles requeridos.

Parámetros de una inyectora

Las principales características utilizadas para dimensionar y comprar máquina

inyectadoras son:

Capacidad o fuerza de cierre: usualmente se da en toneladas (ton)

Fuente (Tomada de revista ingeniería plástica 18/4/2011)

Capacidad de inyección: es el volumen de material que es capaz de suministrar la

máquina en una inyección (cm3/inyección). Es común dar este valor en gramos, tomando

como referencia la densidad del poliestireno.

Presión de inyección: es la presión máxima a la que puede bombear la unidad de

inyección el material hacia el molde. Usualmente se trabaja a un 60% de esta presión o

menos.

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Capacidad de plastificación: es la cantidad máxima de material que es capaz de

suministrar el tornillo, por hora, cuando plastifica el material; se da en kg/h.

Velocidad de inyección: es la velocidad máxima a la cual puede suministrar la unidad de

inyección el material hacia el molde; se da en cm3/s.

Fuente (Tomada de revista ingeniería plástica 18/4/2011)

Sistemas de control

En años recientes, los sistemas de control han venido adquiriendo un papel muy

importante en el desarrollo y avance de la civilización y tecnología moderna. Casi todos

los aspectos de nuestras actividades cotidianas son afectados por algún tipo de sistema

de control.

Fuente: Benjamín C. Kuo

Según el libro Sistemas de control (Benjamín C. Kuo) menciona que: “Los sistemas

de control son muy comunes en todos los sectores industriales desde el control de calidad

de productos industriales, líneas de ensamble automático, control de máquinas

herramientas, tecnología espacial y armamento, control por computadora, sistemas de

inventarios y los sistemas de control sociales y económicos, pueden resolverse con

enfoques de teoría de los controles automáticos”.

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Sea cual fuese el sistema de control, todos tienen tres aspectos comunes que son:

1.- Objetivos del control.

2.- Componentes del sistema de control.

3.- Resultados.

En la figura Nº 8 se ilustra la relación entro estos tres ingredientes básicos en

forma de diagrama de bloques.

Figura Nº 8 Ingredientes básicos de diagrama de control

Fuente: Autor del presente trabajo de grado

Fuente: Benjamín C. Kuo

En términos más científicos, estos tres ingredientes básicos pueden identificarse

como entradas, componentes del sistema y salidas, respectivamente, como se muestra

en la figura Nº 9.

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Figura Nº 9 Entrada, componente del sistema salida de un sistema de control

Fuente: Autor del presente trabajo de grado

En general, el objetivo de un sistema de control consiste en controlar las salidas C

de una manera predeterminada, por medio de las entradas U y aplicando los elementos

del sistema de control. A las entradas del sistema de control se le llama también señales

de control y las salidas variables controladas.

Sistemas de control a lazo abierto.

Según el Ing. Castillo Paolo (2007) “Es aquel sistema en que solo actúa el proceso

sobre la señal de entrada y da como resultado una señal de salida independiente a la

señal de entrada, pero basada en la primera. Esto significa que no hay retroalimentación

hacia el controlador para que éste pueda ajustar la acción de control”. Es decir, la señal

de salida no se convierte en señal de entrada para el controlador; como se puede ver en

la figura Nº 10.

Fuente: Benjamín C. Kuo

Figura Nº 10 (Sistema de control lazo abierto)

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Fuente: Benjamín C. Kuo

Sistema de control a lazo cerrado.

Según el sitio web Benjamín C. Kuo (4 de mayo del 2007) define “Los sistemas de

control en lazo cerrado se definen como aquellos en los que existe una realimentación de

la señal de salida”, o dicho de otra forma, aquellos en los que la señal de salida tiene

efecto sobre la acción de control. En algunas ocasiones, la señal controlada y la señal de

referencia no son de la misma naturaleza, por ejemplo, la señal controlada puede ser una

velocidad, y la señal de referencia una tensión. El instrumento encargado de detectar la

señal de salida para utilizarla de nuevo en el captador. Este elemento mide la señal

controlada y la transforma en una señal que puedan entender los demás componentes del

sistema del controlador. Los tipos más habituales de señales empleadas suelen ser

neumáticas o eléctricas.

Las señales neumáticas empleadas suelen ser señales variables que oscilan

linealmente entre 0,2 y 1 kg/cm2. En cambio, las señales eléctricas que se utilizan suelen

tomar valores comprendidos entre 4 y 20 mA, o entre 1 y 5 V en corriente continua.

Fuente: Benjamín C. Kuo

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Son los sistemas en los que la acción de control está en función de la señal de

salida. Sus características son: Complejos, pero amplios de parámetros. La salida se

compara con la entrada y la afecta para el control del sistema. Estos sistemas se

caracterizan por su propiedad de retroalimentación como se puede ver en la figura Nº 11.

Más estable a perturbaciones y variaciones internas.

Figura Nº 11 Sistema de control a lazo cerrado

Fuente: Mecatrón (2008)

Sistema de control lineal y no lineal:

Según el libro Kuo Benjamin C. en su libro Sistemas de control menciona que:

“Esta clasificación se basa en los métodos de análisis y diseño. En su concepto estricto,

los sistemas lineales no existen en la práctica, pues todos ellos tienen un cierto grado de

no linealidad. Los sistema de control lineales realimentados son modelos idealizados que

solo existen como concepto en la mente del analista para simplificar el análisis y diseño”.

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Cuando las magnitudes de las señales de un sistema de control están limitadas a un

intervalo en el que los componentes exhiben características lineales (esto, se aplica el

principio de superposición), el sistema es esencialmente lineal.

Fuente: Benjamín C. Kuo

No obstante, cuando las magnitudes de las señales se extienden más allá del intervalo

de la operación lineal el sistema deja de ser considerado como tal, dependiendo de la

magnitud de la no linealidad. Por ejemplo, los amplificadores que se usan en los sistemas

de control, suelen exhibir un efecto de saturación cuando sus señales de entrada son muy

grandes; el campo magnético de un motor casi siempre tiene propiedades de saturación.

Otros efectos no lineales comunes de los sistemas de control son la asimetría o desajuste

mecánico de los miembros acoplados mediante engranajes, las características no lineales

de los resortes, las fuerzas de fricción o torsión no lineales entre miembros móviles, etc.

Estos introducen apropósito en los sistemas de control para mejorar su desempeño o

lograr un control más efectivo.

Sistemas invariantes y variantes en el tiempo:

Según Kuo Benjamin C. en su libro Sistemas de control define que: “Cuando los

parámetros de un sistema de control son estacionarios con respecto al tiempo durante la

operación del mismo, se trata de un sistema invariante con el tiempo. En la práctica la

mayor parte de los sistemas reales contienen elementos que varían con el tiempo. Por

ejemplo, la resistencia del devanado de un motor eléctrico varia cuando este sea excitado

y se eleve su temperatura. Otro ejemplo de un sistema variable con el tiempo es el control

de un proyectil dirigido en el que la masa del proyectil disminuye a medida que el proyectil

consume su combustible durante el vuelo. Aunque un sistema variable con el tiempo sin

linealidad es todavía u sistema lineal, el análisis y diseño de esta clase de sistema suelen

ser mucho más complejos que los lineales invariantes con el tiempo.

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Fuente: Benjamín C. Kuo

Sistema de control continuo:

Según Kuo Benjamin C. en su libro Sistemas de control describe que: “Un sistema

continuo es aquel en el que la señales de diferentes partes del sistema son todas

funciones de la variable continua de tiempo T”. Entre los sistemas de control continuos,

las señales pueden clasificarse como de ca o cd. A diferencia de las definiciones

generales de señales de ca o cd que se usan en la ingeniería eléctrica, los sistemas de

control de ca, casi siempre se está haciendo referencia a señales del sistema que se han

modulado de alguna manera. Por otra parte, cuando se trata de un sistema de control cd

simplemente significa que las señales no están moduladas, pero siguen siendo señales ca

de acuerdo con la definición convencional.

Sistema de control centralizado:

Control centralizado es cuando en una organización, se fijan los sistemas de control en

una unidad central, que supervisa toda la información global y establece los controles

para todos los procesos de una planta se puede observar en la figura Nº 12.

Figura Nº 12 (Sistema de control centralizado)

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Fuente: Autor del presente trabajo de grado

Fuente: Benjamín C. Kuo

Sistema de control descentralizado:

Según el sitio web voltimum define que: “sistema que no dispone de un elemento a

partir del cual salen las conexiones físicas y las órdenes de control, sino que todos y cada

uno de los elementos del sistemas están conectados entre sí a través de un bus y todos

ellos disponen del suficiente control interno para ejecutar las funciones para las que están

diseñados, utilizando el bus como medio de comunicación entre todos ellos” como

muestra la figura Nº 13.

Figura Nº13 (sistema de control descentralizado)

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Fuente: Autor del presente trabajo de grado

Fuente: Web Voltium

Sistema de control con dominio en el tiempo:

Según Benjamín C. Kuo define que: el diseño en el domino del tiempo se refiere a

la utilización de las propiedades en el dominio del tiempo como el PID (Proporcional

integral derivativo) que estos puedan ser diseñados con eficiencia.

PID (Proporcional Integral Derivativo):

Es un mecanismo de control por realimentación que se utiliza en sistemas de

control industriales. Un controlador PID corrige el error entre un valor medido y el valor

que se quiere obtener calculándolo y luego sacando una acción correctora que puede

ajustar al proceso acorde.

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El algoritmo de cálculo del control PID se da en tres parámetros distintos: El Propo

rcional, el Integral, y el Derivativo.

El valor Proporcional determina la reacción del error actual.

El Integral genera una corrección proporcional a la integral del error, esto nos aseg

ura queaplicando un esfuerzo de control suficiente, el error de seguimiento se reduce a

cero.

El Derivativo determina la reacción del tiempo en el que el error se produce.

Fuente: Benjamín C. Kuo

La suma de estas tres acciones es usada para ajustar al proceso vía un elemento

de control como la posición de una válvula de control o la energía suministrada a un

calentador, por ejemplo. Ajustando estas tres constantes en el algoritmo de control del

PID, el controlador puede proveer un control diseñado para lo que requiera el proceso a

realizar. La respuesta del controlador puede ser descrita en términos de respuesta del

control ante un error, el grado el cual el controlador llega al set point; y el grado de

oscilación del sistema. Nótese que eluso del PID para control no garantiza control óptimo

del sistema o la estabilidad del mismo. Algunas aplicaciones pueden solo requerir de uno

o dos modos de los que proveeeste sistema de control. Un controlador PID puede ser llam

ado también PI, PD, P o I en la ausencia de las acciones de control respectivas.

Los controladores PI son particularmente comunes, ya que la acción derivativa es muy

sensible al ruido, y la ausencia del proceso integral puede evitar que se alcance al valor

deseado debido a la acción de control.

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Para el correcto funcionamiento de un controlador PID que regule un

proceso o sistema se necesita, al menos:

1. Un sensor, que determine el estado del sistema (termómetro, caudalímetro,

manómetro, etc.).

2. Un controlador, que genere la señal que gobierna al actuador.

3. Un actuador, que modifique al sistema de manera controlada (resistencia eléctrica,

motor, válvula, bomba, etc.).

Fuente: Benjamín C. Kuo

El sensor proporciona una señal analógica o digital al controlador, la cual

representa el punto actual en el que se encuentra el proceso o sistema. La señal puede

representar ese valor en tensión eléctrica, intensidad de corriente eléctrica o frecuencia.

En este último caso la señal es de corriente alterna, a diferencia de los dos anteriores,

que son con corriente continua. El controlador lee una señal externa que representa el

valor que se desea alcanzar. Esta señal recibe el nombre de punto de consigna (o punto

de referencia), la cual es de la misma naturaleza y tiene el mismo rango de valores que la

señal que proporciona el sensor. Para hacer posible esta compatibilidad y que, a su vez,

la señal pueda ser entendida por un humano, habrá que establecer algún tipo de interfaz

(HMI‐Human Machine Interface), son pantallas de gran valor visual y fácil manejo que se

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usan para hacer más intuitivo el control de un proceso. El controlador resta la señal de

punto actual a la señal de punto de consigna, obteniendo así la señal de error, que

determina en cada instante la diferencia que hay entre el valor deseado (consigna) y el

valor medido. La señal de error es utilizada por cada uno de los 3 componentes del

controlador PID. Las 3 señales sumadas, componen la señal de salida que el controlador

va a utilizar para gobernar al actuador. La señal resultante de la suma de estas tres se

llama variable manipulada y no se aplica directamente sobre el actuador, sino que debe

ser transformada para ser compatible con el actuador que usemos.

Fuente: Benjamín C. Kuo

Sistemas automatizados:

Según la web Grupo-master define como: La automatización es un sistema donde

se trasfieren tareas de producción, realizadas habitualmente por operadores humanos a

un conjunto de elementos tecnológicos.

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Un sistema automatizado consta de dos partes principales:

.- Parte de mando

.- Parte operativa

La Parte Operativa es la parte que actúa directamente sobre la máquina. Son los

elementos que hacen que la máquina se mueva y realice la operación deseada. Los

elementos que forman la parte operativa son los accionadores de las máquinas como

motores, cilindros, compresores y los captadores como fotodiodos, finales de carrera.

Detectores y Captadores

Como las personas necesitan de los sentidos para percibir, lo que ocurre en su

entorno, los sistemas automatizados precisan de los transductores para adquirir

información de:

Fuente: web Grupo-master

.- La variación de ciertas magnitudes físicas del sistema.

.- El estado físico de sus componentes.

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Los dispositivos encargados de convertir las magnitudes físicas en magnitudes eléctricas

se denominan transductores.

Los transductores se pueden clasificar en función del tipo de señal que transmiten en:

.- Transductores todo o nada: Suministran uña señal binaria claramente diferenciados.

Los finales de carrera son transductores de este tipo.

.- Transductores numéricos: Transmiten valores numéricos en forma de combinaciones

binarias. Los encoders son transductores de este tipo.

.- Transductores analógicos: Suministran una señal continua que es fiel reflejo de la

variación de la magnitud física medida.

Algunos de los transductores más utilizados son: Final de carrera, fotocélulas, pulsadores,

encoders, etc.

Fuente: web Grupo-master

Accionadores y Preaccionadores

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El accionador es el elemento final de control que, en respuesta a la señal de

mando que recibe, actúa sobre la variable o elemento final del proceso.

Un accionador transforma la energía de salida del automatismo en otra útil para el

entorno industrial de trabajo.

Los accionadores pueden ser clasificados en eléctricos, neumáticos e hidráulicos.

Los accionadores más utilizados en la industria son: Cilindros, motores de

corriente alterna, motores de corriente continua, etc.

Los accionadores son gobernados por la parte de mando, sin embargo, pueden

estar bajo el control directo de la misma o bien requerir algún pre-accionamiento para

amplificar la señal de mando. Esta pre-amplificación se traduce en establecer o

interrumpir la circulación de energía desde la fuente al accionador.

Los preaccionadores disponen de:

Parte de mando o de control que se encarga de conmutar la conexión eléctrica,

hidráulica o neumática entre los cables o conductores del circuito de potencia.

Fuente: web Grupo-master

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La Parte de Mando suele ser un autómata programable (tecnología programada),

aunque hasta hace bien poco se utilizaban relés electromagnéticos, tarjetas electrónicas o

módulos lógicos neumáticos (tecnología cableada). En un sistema de fabricación

automatizado el autómata programable está en el centro del sistema. Este debe ser capaz

de comunicarse con todos los constituyentes de sistema automatizado.

Tecnologías cableadas:

Con este tipo de tecnología, el automatismo se realiza interconectando los

distintos elementos que lo integran. Su funcionamiento es establecido por los elementos

que lo componen y por la forma de conectarlos.

Esta fue la primera solución que se utilizó para crear autómatas industriales, pero

presenta varios inconvenientes.

Los dispositivos que se utilizan en las tecnologías cableadas para la realización del

automatismo son:

Relés electromagnéticos.

Módulos lógicos neumáticos.

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Tarjetas electrónicas.

Fuente: Ing. Modesti Mario R

Controladores de lógica cableada (WLC):

Según el Ing. Modesti Mario R. (24 de Octubre del 2002) “Cuando no existían

medios programables para el desarrollo de automatismo, los controles se desarrollaban

por medio de lo que se denominó WLC (Wired Logic Controller), haciendo uso de un

lenguaje sumamente simple e inmediato denominado lógica de contactos.”

Existen algunas formalidades para normalizar los esquemas, los mas comunes son los de

tipo americano, y europeo. La única diferencia radical consiste en la ubicación del

esquema en la hoja; en el primer caso las ramas del esquema se dibujan en posición

horizontal, y en el segundo en posición vertical.

En ambos casos se dispone de un set de símbolos que identifican los diferentes

elementos que pueden conformar las instrucciones en las ramas decisionales del sistema.

Por lo general todos los dispositivos que conforman las posibilidades de control son:

.- Variaciones derivadas de los contactores de diferentes envergaduras.

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.- El control consistes de dos partes bien diferenciadas, una referente al control

propiamente dicho mando, y la otra referida al control de la potencia.

.- Todo esquema de mando esta dibujado en una hoja además contiene las catenarias de

referencia, encargada de vinculas líneas de control entre sí como se puede ver en la

figura Nº 14

Fuente: Ing. Modesti Mario R

Figura N°14 (Esquema de control marcha, paro de un motor)

Fuente (Extraído de Schneider electric 18/4/2011)

La lógica cableada industrial consiste en el diseño de automatismos con circuitos

cableados entre contactos auxiliares de relés electromecánicos, contactores de potencia,

relés temporizados, diodos, relés de protección, válvulas óleo-hidráulicas o neumáticas y

otros componentes. La potencia además de circuitos eléctricos comprende a los circuitos

neumáticos (mando por aire a presión) u óleo hidráulicos (mando por aceite a presión).

Crea automatismos rígidos, capaces de realizar una serie de tareas en forma secuencial,

sin posibilidad de cambiar variables y parámetros. Si se ha de realizar otra tarea será

necesario realizar un nuevo diseño. Se emplea en automatismos pequeños, o en lugares

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críticos, donde la seguridad de personas y máquinas, no puede depender de la falla de un

programa de computación.

Fuente: Ing. Modesti Mario R

Tecnologías programadas

Los avances en el campo de los microprocesadores de los últimos años han

favorecido la generalización de las tecnologías programadas. En la realización de

automatismos. Los equipos realizados para este fin son:

Los ordenadores.

Los autómatas programables.

El ordenador, como parte de mando de un automatismo presenta la ventaja de ser

altamente flexible a modificaciones de proceso. Pero, al mismo tiempo, y debido a su

diseño no específico para su entorno industrial, resulta un elemento frágil para trabajar en

entornos de líneas de producción.

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Un autómata programable industrial es un elemento robusto diseñado

especialmente para trabajar en ambientes de talleres, con casi todos los elementos del

ordenador.

PLC (Controladores lógicos programables)

Según el sitio web de industria y negocios “Los PLC's o Autómatas Programables, son

dispositivos electrónicos creados específicamente para el control de procesos

secuenciales, es decir procesos compuestos de varias etapas consecutivas, con el fin de

lograr que una máquina o cualquier otro dispositivo funcione de forma automática.

Fuente: web de industria y negocios

Puesto que están pensados para aplicaciones de control industrial, su diseño les confiere

una especial robustez” como se puede apreciar en la figura Nº 15.

Figura Nº 15 (Controladores Lógicos Programables)

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Fuente (Extraída de Siemens 18/4/2011)

Un autómata programable industrial (API) o Programable Logic Controller (PLC),

es un equipo electrónico, programable en lenguaje no informático, diseñado para controlar

en tiempo real y en ambiente de tipo industrial, procesos secuenciales.

Un PLC trabaja en base a la información recibida por los sensores y el programa lógico

interno, actuando sobre los actuadores de la instalación.

Fuente: Siemens

De acuerdo con la definición de la "Nema" (National Electrical Manufacturers Association)

un controlador programable es:

"Un aparato electrónico operado digitalmente, que usa una memoria programable para el

almacenamiento interno de instrucciones para implementar funciones específicas, tales

como lógica, secuenciación, registro, control de tiempos, conteo y operaciones

aritméticas para controlar, a través de módulos de entrada/salida digitales (ON/OFF) o

analógicos (1 5 VDC, 4 20 mA, etc.), varios tipos de máquinas o procesos”.

Campos de aplicación

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El PLC por sus especiales características de diseño tiene un campo de aplicación

muy extenso. La constante evolución del hardware y software amplía constantemente

este campo para poder satisfacer las necesidades que se detectan en el espectro de sus

posibilidades reales.

Su utilización se da fundamentalmente en aquellas instalaciones en donde es

necesario un proceso de maniobra, control, señalización, etc, por tanto, su aplicación

abarca desde procesos de fabricación industriales de cualquier tipo a transformaciones

industriales, control de instalaciones, etc.

Sus reducidas dimensiones, la extremada facilidad de su montaje, la posibilidad de

almacenar los programas para su posterior y rápida utilización, la modificación o

alteración de los mismos, etc., hace que su eficacia se aprecie fundamentalmente en

procesos en que se producen necesidades tales como:

Fuente: Nema (National Electrical Manufacturers Association)

1.- Espacio reducido

2.- Procesos de producción periódicamente cambiantes

3.- Procesos secuenciales

4.- Maquinaria de procesos variables

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5.- Instalaciones de procesos complejos y amplios

6.- Chequeo de programación centralizada de las partes del proceso

Ventajas e inconvenientes

No todos los autómatas ofrecen las mismas ventajas sobre la lógica cableada, ello

es debido, principalmente, a la variedad de modelos existentes en el mercado y las

innovaciones técnicas que surgen constantemente. Tales consideraciones obligan a

referenciar las ventajas que proporciona un autómata de tipo medio.

.- Menor tiempo empleado en la elaboración de proyectos debido a que:

.- No es necesario dibujar el esquema de contactos

Fuente: Nema (National Electrical Manufacturers Association)

.- No es necesario simplificar las ecuaciones lógicas, ya que, por lo general la

capacidad de almacenamiento del módulo de memoria es lo suficientemente grande.

.- La lista de materiales queda sensiblemente reducida, y al elaborar el presupuesto

correspondiente eliminaremos parte del problema que supone el contar con diferentes

proveedores, distintos plazos de entrega.

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.- Posibilidad de introducir modificaciones sin cambiar el cableado ni añadir aparatos.

.- Mínimo espacio de ocupación.

.- Menor coste de mano de obra de la instalación.

.- Economía de mantenimiento. Además de aumentar la fiabilidad del sistema, al

eliminar contactos móviles, los mismos autómatas pueden indicar y detectar averías.

.- Posibilidad de gobernar varias máquinas con un mismo autómata.

.- Menor tiempo para la puesta en funcionamiento del proceso al quedar reducido el

tiempo cableado.

.- Si por alguna razón la máquina queda fuera de servicio, el autómata sigue siendo

útil para otra máquina o sistema de producción.

Fuente: Nema (National Electrical Manufacturers Association)

Inconvenientes

Como inconvenientes podríamos hablar, en primer lugar, de que hace falta un

programador, lo que obliga a adiestrar a uno de los técnicos en tal sentido, pero hoy en

día ese inconveniente está solucionado porque las universidades ya se encargan de dicho

adiestramiento.

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El coste inicial también puede ser un inconveniente.

Funciones básica de un PLC

Detección:

Lectura de la señal de los captadores distribuidos por el sistema de fabricación.

Mando:

Elaborar y enviar las acciones al sistema mediante los accionadores y preaccionadores.

Dialogo hombre maquina:

Mantener un diálogo con los operarios de producción, obedeciendo sus consignas e

informando del estado del proceso.

Fuente: Nema (National Electrical Manufacturers Association)

Programación:

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Para introducir, elaborar y cambiar el programa de aplicación del autómata. El

dialogo de programación debe permitir modificar el programa incluso con el autómata

controlando la máquina.

Nuevas Funciones:

Redes de comunicación:

Permiten establecer comunicación con otras partes de control. Las redes

industriales permiten la comunicación y el intercambio de datos entre autómatas a tiempo

real. En unos cuantos milisegundos pueden enviarse telegramas e intercambiar tablas de

memoria compartida.

Sistemas de supervisión:

También los autómatas permiten comunicarse con ordenadores provistos de

programas de supervisión industrial. Esta comunicación se realiza por una red industrial o

por medio de una simple conexión por el puerto serie del ordenador.

Fuente: Nema (National Electrical Manufacturers Association)

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Control de procesos continuos:

Además de dedicarse al control de sistemas de eventos discretos los autómatas

llevan incorporadas funciones que permiten el control de procesos continuos. Disponen de

Módulos de entrada y salida analógicas y la posibilidad de ejecutar reguladores

PID que están programados en el autómata.

Entradas- Salidas distribuidas:

Los módulos de entrada salida no tienen por qué estar en el armario del autómata.

Pueden estar distribuidos por la instalación, se comunican con la unidad central del

autómata mediante un cable de red.

Buses de campo:

Mediante un solo cable de comunicación se pueden conectar al bus captadores y

accionadores, reemplazando al cableado tradicional. El autómata consulta cíclicamente el

estado de los captadores y actualiza el estado de los accionadores.

Estructura:

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El autómata está compuesto de diferentes elementos como CPU, fuente de

alimentación, memoria, E/S, etc. que están colocados de diferente forma y modo según la

estructura externa del autómata.

Fuente: Nema (National Electrical Manufacturers Association)

Estructura interna:

La CPU (Central Procesing Unit) es la parte inteligente del sistema. Interpreta las

instrucciones del programa de usuario y consulta el estado de las entradas. Dependiendo

de dichos estados y del programa, ordena la activación de las salidas deseadas.

La CPU está constituida por los siguientes elementos:

.- Procesador

.- Memoria monitor del sistema

.- Circuitos auxiliares

Procesador

Está constituido por el microprocesador, el reloj (generador de onda cuadrada) y algún

chip auxiliar.

El microprocesador es un circuito integrado (chip), que realiza una gran cantidad de

operaciones, que podemos agrupar en:

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Operaciones de tipo lógico.

Operaciones de tipo aritmético.

Fuente: Nema (National Electrical Manufacturers Association)

Operaciones de control de la transferencia de la información dentro del autómata.

Para que el microprocesador pueda realizar todas estas operaciones está dotado de unos

circuitos internos que son los siguientes:

.- Circuitos de la unidad aritmética y lógica o ALU: Es la parte del µp donde se realizan los

cálculos y las decisiones lógicas para controlar el autómata.

.- Circuitos de la unidad de control (UC) o Decodificador de instrucciones: Decodifica

las instrucciones leídas en memoria y se generan las señales de control.

.- Acumulador: Es la encargada de almacenar el resultado de la última operación

realizada por el ALU.

.- Flags: Flags, o indicadores de resultado, que pueden ser consultados por el

programa.

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.- Contador de programa: Encargada de la lectura de las instrucciones de usuario.

.- Bus (interno): No son circuitos en si, sino zonas conductoras en paralelo que

transmiten datos, direcciones, instrucciones y señales de control entre las diferentes

partes del mp.

Fuente: Nema (National Electrical Manufacturers Association)

Memoria monitor del sistema

Es una memoria de tipo ROM, y además del sistema operativo del autómata

contiene las siguientes rutinas, incluidas por el fabricante.

.- Inicialización tras puesta en tensión o reset.

.- Rutinas de test y de respuesta a error de funcionamiento.

.- Intercambio de información con unidades exteriores.

.- Lectura y escritura en las interfaces de E/S.

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Funciones básicas de la CPU

En la memoria ROM del sistema, el fabricante ha grabado una serie de programas

ejecutivos, software del sistema y es a estos programas a los que accederá el µp para

realizar las funciones.

El software del sistema de cualquier autómata consta de una serie de funciones básicas

que realiza en determinados tiempos de cada ciclo.

Fuente: Nema (National Electrical Manufacturers Association)

En general cada autómata contiene y realiza las siguientes funciones:

Vigilar que el tiempo de ejecución del programa de usuario no exceda de un determinado

tiempo máximo. A esta función se le denomina Watchdog.

.- Ejecutar el programa usuario.

.- Crear una imagen de las entradas, ya que el programa de usuario no debe acceder

directamente a dichas entradas.

.- Renovar el estado de las salidas en función de la imagen de las mismas, obtenida al

final del ciclo de ejecución del programa usuario.

.- Chequeo del sistema.

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Fuente de alimentación:

La fuente de alimentación proporciona las tensiones necesarias para el

funcionamiento de los distintos circuitos del sistema.

La alimentación a la CPU puede ser de continua a 24 Vcc, tensión muy frecuente

en cuadros de distribución, o en alterna a 110/220 Vca. En cualquier caso es la propia

CPU la que alimenta las interfaces conectadas a través del bus interno.

La alimentación a los circuitos E/S puede realizarse, según tipos, en alterna a 48/110/220

Vca o en continua a 12/24/48 Vcc.

Fuente: Nema (National Electrical Manufacturers Association)

La fuente de alimentación del autómata puede incorporar una batería tampón, que

se utiliza para el mantenimiento de algunas posiciones internas y del programa usuario en

memoria RAM, cuando falla la alimentación o se apaga el autómata.

Interfaces:

En el control de un proceso automatizado, es imprescindible un dialogo entre

operador-máquina junto con una comunicación entre la máquina y el autómata, estas

comunicaciones se establecerán por medio del conjunto de entradas y salidas del citado

elemento.

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Los autómatas son capaces de manejar tensiones y corrientes de nivel industrial,

gracias a que disponen un bloque de circuitos de interfaz de E/S muy potente, que les

permite conectarse directamente con los sensores y accionamientos del proceso.

De entre todos los tipos de interfaces que existen, las interfaces especificas

permiten la conexión con elementos muy concretos del proceso de automatización. Se

pueden distinguir entre ellas tres grupos bien diferenciados:

.- Entradas / salidas especiales.

.- Entradas / salidas inteligentes.

.- Procesadores periféricos inteligentes

Fuente: Nema (National Electrical Manufacturers Association)

Las interfaces especiales del primer grupo se caracterizan por no influir en las

variables de estado del proceso de automatización. Únicamente se encargan de adecuar

las E/S, para que puedan ser inteligibles por la CPU, si son entradas, o para que puedan

ser interpretadas correctamente por actuadores (motores, cilindros, etc.), en el caso de las

salidas.

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Las del segundo grupo admiten múltiples modos de configuración, por medio de

unas combinaciones binarias situadas en la misma tarjeta. De esta forma se descarga de

trabajo a la unidad central, con las ventajas que conlleva.

Los procesadores periféricos inteligentes, son módulos que incluyen su propio

procesador, memorias y puntos auxiliares de entrada / salida. Estos procesadores

contienen en origen un programa especializado en la ejecución de una tarea concreta, a

la que le basta conocer los puntos de consigna y los parámetros de aplicación para

ejecutar, de forma autónoma e independiente de la CPU principal, el programa de control.

Unidad de programación:

Es el conjunto de medios hardwares y software mediante los cuales el

programador introduce y depura sobre las secuencias de instrucciones (en uno u otro

lenguaje) que constituyen el programa a ejecutar.

Entradas y salidas:

Fuente: Nema (National Electrical Manufacturers Association)

Hay dos tipos de entradas:

.- Entradas digitales

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.- Entradas analógicas

La sección de salida también mediante interfaz trabaja de forma inversa a las

entradas, es decir, decodifica las señales procedentes de la CPU, y las amplifica y manda

con ellas los dispositivos de salida o actuadores como lámparas, relés... aquí también

existen unos interfaces de adaptación a las salidas de protección de circuitos internos.

Hay dos tipos de salidas:

.- Salidas digitales

.- Salidas analógicas

Fuente: Nema (National Electrical Manufacturers Association)

Entradas digitales

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Los módulos de entrada digitales permiten conectar al autómata captadores de

tipo todo o nada como finales de carrera pulsadores...

Los módulos de entrada digitales trabajan con señales de tensión, por ejemplo

cuando por una vía llegan 24 voltios se interpreta como un "1" y cuando llegan cero voltios

se interpreta como un "0"

El proceso de adquisición de la señal digital consta de varias etapas.

.- Protección contra sobretensiones

.- Filtrado

.- Puesta en forma de la onda

.- Aislamiento galvánico o por opto-acoplador.

Fuente: Nema (National Electrical Manufacturers Association)

Entradas analógicas

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Los módulos de entrada analógicas permiten que los autómatas programables

trabajen con accionadores de mando analógico y lean señales de tipo analógico como

pueden ser la temperatura, la presión o el caudal.

Los módulos de entradas analógicas convierten una magnitud analógica en un

número que se deposita en una variable interna del autómata. Lo que realiza es una

conversión A/D, puesto que el autómata solo trabaja con señales digitales.

Esta conversión se realiza con una precisión o resolución determinada (número de

bits) y cada cierto intervalo de tiempo (periodo muestreo).

Los módulos de entrada analógica pueden leer tensión o intensidad.

El proceso de adquisición de la señal analógica consta de varias etapas:

.- Filtrado

.- Conversión A/D

.- Memoria interna

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Fuente: Nema (National Electrical Manufacturers Association)

Salidas digitales

Un módulo de salida digital permite al autómata programable actuar sobre los

preaccionadores y accionadores que admitan ordenes de tipo todo o nada.

El valor binario de las salidas digitales se convierte en la apertura o cierre de un

relé interno del autómata en el caso de módulos de salidas a relé.

En los módulos estáticos (bornero), los elementos que conmutan son los

componentes electrónicos como transistores o triacs, y en los módulos electromecánicos

son contactos de relés internos al módulo.

Los módulos de salidas estáticos al suministrar tensión, solo pueden actuar sobre

elementos que trabajan todos a la misma tensión, en cambio los módulos de salida

electromecánicos, al ser libres de tensión, pueden actuar sobre elementos que trabajen a

tensiones distintas.

El proceso de envío de la señal digital consta de varias etapas:

.- Puesta en forma

.- Aislamiento

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.- Circuito de mando (relé interno)

Fuente: Nema (National Electrical Manufacturers Association)

.- Protección electrónica

.- Tratamiento cortocircuitos

Salidas analógicas

Los módulos de salida analógica permiten que el valor de una variable numérica

interna del autómata se convierta en tensión o intensidad.

Lo que realiza es una conversión D/A, puesto que el autómata solo trabaja con

señales digitales. Esta conversión se realiza con una precisión o resolución determinada

(numero de bits) y cada cierto intervalo de tiempo (periodo muestreo).

Esta tensión o intensidad puede servir de referencia de mando para actuadores

que admitan mando analógico como pueden ser los variadores de velocidad, las etapas

de los tiristores de los hornos, reguladores de temperatura... permitiendo al autómata

realiza funciones de regulación y control de procesos continuos.

El proceso de envío de la señal analógica consta de varias etapas:

.- Aislamiento galvánico

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.- Conversión D/A

.- Circuitos de amplificación y adaptación

.- Protección electrónica de la salida

Fuente: Nema (National Electrical Manufacturers Association)

Como hemos visto las señales analógicas sufren un gran proceso de adaptación

tanto en los módulos de entrada como en los módulos de salida. Las funciones de

conversión A/D y D/A que realiza son esenciales. Por ello los módulos de E/S analógicos

se les consideran módulos de E/S especiales.

Estructura Externa:

La estructura externa o configuración externa de un autómata programable

industrial se refiere al aspecto físico exterior del mismo, bloques o elementos en que está

dividido.

Actualmente son tres las estructuras más significativas que existen en el mercado:

.- Estructura compacta.

.- Estructura semi-modular. (Estructura Americana)

.- Estructura modular. (Estructura Europea)

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Estructura compacta

Este tipo de autómatas se distingue por presentar en un solo bloque todos sus

elementos, esto es, fuente de alimentación, CPU, memorias, entradas/salidas, etc.

Fuente: Nema (National Electrical Manufacturers Association)

Son los autómatas de gama baja o nano-autómatas los que suelen tener una

estructura compacta como se puede ver en la figura Nº 16. Su potencia de proceso suele

ser muy limitada dedicándose a controlar máquinas muy pequeñas o cuadros de mando.

Figura Nº 16 PLC Compacto modelo Logo (RLC)

Fuente: Extraída de Siemens 30/4/2011

Estructura semi-modular

Se caracteriza por separar las E/S del resto del autómata, de tal forma que en un

bloque compacto están reunidas las CPU, memoria de usuario o de programa y fuente de

alimentación y separadamente las unidades de E/S como se pueder ver en la figura

Nº 17.

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Son los autómatas de gama media los que suelen tener una estructura semi-modular

(Americana).

Fuente: Nema (National Electrical Manufacturers Association)

Figura Nº 17 (Autómata compacto)

Fuente: Extraída de Siemens 30/4/2011

Estructura modular

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Su característica principal es la de que existe un módulo para cada uno de los

diferentes elementos que componen el autómata como puede ser una fuente de

alimentación, CPU, E/S, etc. La sujeción de los mismos se hace por carril DIN, placa

perforada o sobre RACK, en donde va alojado el BUS externo de unión de los distintos

módulos que lo componen como se puede ver en la figura Nº 18.

Son los autómatas de gama alta los que suelen tener una estructura modular, que

permiten una gran flexibilidad en su constitución.

Fuente: Nema (National Electrical Manufacturers Association)

Figura Nº 18 PLC Modulares

Fuentes: Extraída de Siemens 30/04/2011

Fuente: Nema (National Electrical Manufacturers Association)

Dispositivos de control eléctrico:

Contactores:

Un contactor es un dispositivo con capacidad de cortar la corriente eléctrica de un

receptor o instalación con la posibilidad de ser accionado a distancia, que tiene dos

posiciones de funcionamiento: una estable o de reposo, cuando no recibe acción alguna

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por parte del circuito de mando, y otra inestable, cuando actúa dicha acción. Este tipo de

funcionamiento se llama de "todo o nada" ver figura Nº 19.

Figura Nº 19 Contactor 3 polos

Fuente (Extraída de Schneider electric 18/4/2011)

Fuente: Schneider electric

Clasificación

-Contactores electromagnéticos. Su accionamiento se realiza a través de un

electroimán.

-Contactores electromecánicos. Se accionan con ayuda de medios mecánicos.

-Contactores neumáticos. Se accionan mediante la presión de un gas.

-Contactores hidráulicos. Se accionan por la presión de un líquido.

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Constitución de un contactor electromagnético.

- Contactos principales. Son los destinados a abrir y cerrar el circuito de potencia. Están

abiertos en reposo.

- Contactos auxiliares. Son los encargados de abrir y cerrar el circuito de mando. Están

acoplados mecánicamente a los contactos principales y pueden ser abiertos o cerrados.

- Bobina. Elemento que produce una fuerza de atracción (FA) al ser atravesado por una

corriente eléctrica. Su tensión de alimentación puede ser de 12, 24 y 220V de corriente

alterna, siendo la de 220V la más usual.

Fuente: Schneider electric

- Armadura. Parte móvil del contactor. Desplaza los contactos principales y auxiliares por

la acción (FA) de la bobina.

- Núcleo. Parte fija por la que se cierra el flujo magnético producido por la bobina.

- Resorte. Es un muelle encargado de devolver los contactos a su posición de reposo una

vez cesa la fuerza FA.

Funcionamiento del contactor.

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A los contactos principales se conectan al circuito que se quiere gobernar.

Asegurando el establecimiento y cortes de las corrientes principales y según el número de

vías de paso de corriente, será bipolar, tripolar, tetrapolar, etc. realizándose las maniobras

simultáneamente en todas las vías.

Los contactos auxiliares son de dos clases abiertos y cerrados. Estos forman parte

del circuito auxiliar del contactor y aseguran las auto alimentaciones, los mandos,

enclavamientos de contactos y señalizaciones en los equipos de automatismo.

Cuando la bobina del contactor queda excitada por la circulación de la corriente,

mueve el núcleo en su interior y arrastra los contactor principales y auxiliares,

estableciendo a través de los polos el circuito entre la red y el receptor. Este arrastre o

desplazamiento puede ser:

- Por rotación, pivote sobre su eje.

- Por traslación, deslizándose paralelamente a las partes fijas.

Fuente: Schneider electric

Cuando la bobina deja de ser alimentada, abre los contactos por efecto del resorte

de presión de los polos y del resorte de retorno de la armadura móvil.

La bobina está concebida para resistir los choque mecánicos provocados por el

cierre y la apertura de los contactos y los choques electromagnéticos debidos al paso de

la corriente por sus espiras, con el fin de reducir los choques mecánicos la bobina o

circuito magnético, a veces los dos se montan sobre amortiguadores.

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Si se debe gobernar desde diferentes puntos, los pulsadores de marcha se

conectan en paralelo y el de parada en serie.

Relé:

El relé o relevador, es un dispositivo electromecánico. Funciona como un

interruptor controlado por un circuito eléctrico en el que, por medio de una bobina y un

electroimán, se acciona un juego de uno o varios contactos que permiten abrir o cerrar

otros circuitos eléctricos independientes. Fue inventado por Joseph Henry en 1835.

Figura Nº 20 se puede ver su funcionamiento y cómo conmuta al activarse y desactivarse

su bobina.

Figura N° 20 Relé doble polo (N/A)(N/O)

Fuente (Tomado de Schneider electric 18/4/2011)

Tipos de relé

Relés electromecánicos:

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Relés de tipo armadura: pese a ser los más antiguos siguen siendo lo más utilizados en

multitud de aplicaciones. Un electroimán provoca la basculación de una armadura al ser

excitado, cerrando o abriendo los contactos dependiendo de si es NA o NC.

Relés de núcleo móvil: a diferencia del anterior modelo estos están formados por un

émbolo en lugar de una armadura. Debido su mayor fuerza de atracción, se utiliza un

solenoide para cerrar sus contactos. Es muy utilizado cuando hay que controlar altas

corrientes.

Relé tipo reed o de lengüeta: están constituidos por una ampolla de vidrio, con contactos

en su interior, montados sobre delgadas láminas de metal. Estos contactos conmutan por

la excitación de una bobina, que se encuentra alrededor de la mencionada ampolla.

Relés polarizados o biestables: se componen de una pequeña armadura, solidaria a un

imán permanente. El extremo inferior gira dentro de los polos de un electroimán, mientras

que el otro lleva una cabeza de contacto. Al excitar el electroimán, se mueve la armadura

y provoca el cierre de los contactos. Si se polariza al revés, el giro será en sentido

contrario, abriendo los contactos ó cerrando otro circuito.

Fuente: Schneider electric

Relé de estado sólido

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Se llama relé de estado sólido a un circuito híbrido, normalmente compuesto por

un opto-acoplador que aísla la entrada, un circuito de disparo, que detecta el paso por

cero de la corriente de línea y un triac o dispositivo similar que actúa de interruptor de

potencia.

Su nombre se debe a la similitud que presenta con un relé electromecánico; este

dispositivo es usado generalmente para aplicaciones donde se presenta un uso continuo

de los contactos del relé que en comparación con un relé convencional generaría un serio

desgaste mecánico, además de poder conmutar altos amperajes que en el caso del relé

electromecánico destruirían en poco tiempo los contactos. Estos relés permiten una

velocidad de conmutación muy superior a la de los relés electromecánicos.

Relé de corriente alterna

Cuando se excita la bobina de un relé con corriente alterna, el flujo magnético en

el circuito magnético, también es alterno, produciendo una fuerza pulsante, con frecuencia

doble, sobre los contactos. Es decir, los contactos de un relé conectado a la red, en

algunos lugares, como varios países de Europa y Latinoamérica oscilarán a 50 Hz y en

otros, como en Estados Unidos lo harán a 60 Hz. Este hecho se aprovecha en algunos

timbres y zumbadores, como un activador a distancia. En un relé de corriente alterna se

modifica la resonancia de los contactos para que no oscilen.

Relé de láminas

Este tipo de relé se utilizaba para discriminar distintas frecuencias. Consiste en un

electroimán excitado con la corriente alterna de entrada que atrae varias varillas

sintonizadas para resonar a sendas frecuencias de interés.

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Fuente: Schneider electric

La varilla que resuena acciona su contacto; las demás, no. El desarrollo de la

microelectrónica y los PLL integrados ha relegado estos componentes al olvido.

Los relés de láminas se utilizaron en aeromodelismo y otros sistemas de telecontrol.

Fuente: Schneider electric

Magneto térmico:

Según Veliz Tostado Marcos: Un interruptor termomagnético, o disyuntor

termomagnético, es un dispositivo capaz de interrumpir la corriente eléctrica de un circuito

cuando ésta sobrepasa ciertos valores máximos. Se basa en dos de los efectos

producidos por la circulación de corriente eléctrica en un circuito: el magnético y el térmico

(efecto Joule). El dispositivo consta, por tanto, de dos partes, un electroimán y una lámina

bimetálica, conectadas en serie y por las que circula la corriente que va hacia la carga; En

la figura Nº 21 se pueden apreciar las partes que componen un magneto termico.

Figura Nº 21 Partes de un Magneto termico

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Fuente (extraída de Mailxmail 3/5/2011)

El funcionamiento de un interruptor magnetotérmico consiste en una chapa de

material bimetálico, que se deforma con el sobrecalentamiento que se produce en las

sobrecargas y cortocircuitos. Esta chapa bimetálica, al deformarse, arrastra una serie de

contactos que abren el circuito.

La labor del interruptor diferencial es algo más compleja, su función básica es la de

proteger a las personas de los contactos indirectos. Esto solo puede conseguirlo si existe

una buena red de tierra, cuando se produce una intensidad de defecto, esta es derivada a

tierra provocando una diferencia respecto a la intensidad inicial, esta diferencia es

detectada por el interruptor diferencial provocando su disparo de manera automática; Un

ejemplo de este dispositivo está en la figura Nº22.

Figura Nº 22 Interruptores Magneto térmicos

Fuente (Extraida de Mailxmail 3/5/2011)

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Sensores de final de carrera:

El portal de internet de información y negocios QuimiNet (2012) los define como:

Los interruptores o sensores finales de carrera, también llamados interruptores de

posición, son interruptores que detectan la posición de un elemento móvil mediante

accionamiento mecánico.

Fuente: QuimiNet

Son muy habituales en la industria para detectar la llegada de un elemento móvil a

una determinada posición. Se puede apreciar en la figura N° 23

Figura N° 23: sensor final de carreras

Fuente (Extraída de Quiminet 19/1/2012)

Existen multitud de tipos de interruptores final de carrera que se suelen distinguir

por el elemento móvil que genera la señal eléctrica de salida.

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Presostatos: Según Quiminet (2011): El presostato también es conocido como

interruptor de presión. Es un aparato que cierra o abre un circuito eléctrico dependiendo

de la lectura de presión de un fluido, se puede apreciar sus características en la figura N°

24

Fuente: QuimiNet

Figura N° 24 Presostato.

Fuente: (Extraída de Quiminet 19/1/2012)

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El fluido ejerce una presión sobre un pistón interno haciendo que se mueva hasta

que se unen dos contactos. Cuando la presión baja un resorte empuja el pistón en sentido

contrario y los contactos se separan.

Un tornillo permite ajustar la sensibilidad de disparo del presostato al aplicar más o

menos fuerza sobre el pistón a través del resorte. Usualmente tienen dos ajustes

independientes: la presión de encendido y la presión de apagado.

No deben ser confundidos con los transductores de presión (medidores de

presión), mientras estos últimos entregan una señal variable en base al rango de presión,

los presostatos entregan una señal apagado/encendido únicamente.

Fuente: QuimiNet

Variadores de frecuencia:

FRAILE MORA, JESUS (2008) define que: Un variador de frecuencia (siglas VFD,

del inglés: Variable Frequency Drive o bien AFD Adjustable Frequency Drive) es un

sistema para el control de la velocidad rotacional de un motor de corriente alterna (AC)

por medio del control de la frecuencia de alimentación suministrada al motor. Un variador

de frecuencia es un caso especial de un variador de velocidad. Los variadores de

frecuencia son también conocidos como drivers de frecuencia ajustable (AFD), drivers de

CA, microdrivers o inversores. Dado que el voltaje es variado a la vez que la frecuencia, a

veces son llamados drivers VVVF (variador de voltaje variador de frecuencia).

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Principios de funcionamiento:

Los dispositivos variadores de frecuencia operan bajo el principio de que la velocidad

síncrona de un motor de corriente alterna (CA) está determinada por la frecuencia de CA

suministrada y el número de polos en el estator, de acuerdo con la relación de la

fórmula Nº 1:

Fórmula Nº 1 (Relación RPM con Frecuencia)

RPM = (120 x F)/P

Dónde:

RPM = A velocidad del motor

60 = constante

F = Frecuancia de suministro C.A

P = Numero de polos Adimensional

Fuente Extraída: Autor del presente trabajo de grado

El controlador de dispositivo de variación de frecuencia está formado por

dispositivos de conversión electrónicos de estado sólido. El diseño habitual primero

convierte la energía de entrada CA en CC usando un puente rectificador. La energía

intermedia CC es convertida en una señal quasi-senoidal de CA usando un circuito

inversor conmutado. El rectificador es usualmente un puente trifásico de diodos, pero

también se usan rectificadores controlados. Debido a que la energía es convertida en

continua, muchas unidades aceptan entradas tanto monofásicas como trifásicas

(actuando como un convertidor de fase, un variador de velocidad) ver figura Nº 25.

Figura Nº 25 (Proceso de Variador de frecuencia)

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Extraída (Wikipedia 4/5/2011)

Motores eléctricos:

Según Martínez Mario de la Universidad tecnológica de Tamaupilas Norte define

que: Un motor eléctrico es una máquina eléctrica que transforma energía eléctrica en

energía mecánica por medio de interacciones electromagnéticas. Algunos de los motores

eléctricos son reversibles, pueden transformar energía mecánica en energía eléctrica

funcionando como generadores. Los motores eléctricos de tracción usados en

locomotoras realizan a menudo ambas tareas, si se los equipa con frenos regenerativos.

Fuente: QuimiNet

Son ampliamente utilizados en instalaciones industriales, comerciales y

particulares. Pueden funcionar conectados a una red de suministro eléctrico o a baterías.

Así, en automóviles se están empezando a utilizar en vehículos h-íbridos para aprovechar

las ventajas de ambos.

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Los motores de C.A. se clasifican de la siguiente manera:

Asíncrono o de inducción: Los motores asíncronos o de inducción son aquellos

motores eléctricos en los que el rotor nunca llega a girar en la misma frecuencia con la

que lo hace el campo magnético del estator. Cuanto mayor es el par motor mayor es esta

diferencia de frecuencias ver figura Nº 26.

Figura Nº 26 Motor asíncrono

Fuente (Extraído de Mecánica Popular 4/5/2011)

Jaula de ardilla: Un rotor de jaula de ardilla es la parte que rota usada

comúnmente en un motor de inducción de corriente alterna. Un motor eléctrico con un

rotor de jaula de ardilla también se llama "motor de jaula de ardilla". En su forma

instalada, es un cilindro montado en un eje. Internamente contiene barras conductoras

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longitudinales de aluminio o de cobre con surcos y conectados juntos en ambos extremos

poniendo en cortocircuito los anillos que forman la jaula como explica la Figura Nº 27. El

nombre se deriva de la semejanza entre esta jaula de anillos y barras y la rueda de un

hámster (ruedas probablemente similares existen para las ardillas domésticas)

Figura Nº 27 Motor jaula de ardilla

Fuente (Extraída de Universidad tecnológica de Tamaupilas Norte 17/7/2008)

Artículo principal: Jaula de ardilla Monofásicos Motor de arranque a resistencia.

Posee dos bobinas una de arranque y una bobina de trabajo.

Motor de arranque a condensador. Posee un capacitor electrolítico en serie con la

bobina de arranque la cual proporciona más fuerza al momento de la marcha y se puede

colocar otra en paralelo la cual mejora la reactancia del motor permitiendo que entregue

toda la potencia.

Fuente: Universidad tecnológica de Tamaupilas Norte

Trifásicos Motor de Inducción.

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A tres fases

La mayoría de los motores trifásicos tienen una carga equilibrada, es decir,

consumen lo mismo en las tres fases, ya estén conectados en estrella o en triángulo. Las

tensiones en cada fase en este caso son iguales al resultado de dividir la tensión de línea

por raíz de tres. Por ejemplo, si la tensión de línea es 380 V, entonces la tensión de cada

fase es 220 V.

Fuente: Universidad tecnológica de Tamaupilas Norte

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Cuadro de Variables

Tabla Nº 1 Cuadro de variables

Objetivo Variable Dimensión Indicador Fuentes

- Evidenciar la

necesidad del

proyecto.

.

Problemas

Actuales.

Tipo problemas

Frecuencia de

fallas

Eléctricos.

Mecánicos

Horas, días, meses

Entrevistas

elaboradas al

personal

administrativo.

Realizar un

estudio

minucioso del

proceso de la

máquina Omega

para conocer su

funcionamiento.

Funcionamiento

Procesos que

intervienen

Producción

Funcionamiento

mecánico.

Funcionamiento

eléctrico.

Etapas del

proceso

Registro de

productos

fabricados

Potencias Watts (W)

Corriente (A)

Tensión (V)

RPM de motor

Número de piezas

Investigación tipo

documental

Observar la

situación actual

del

funcionamiento

de la máquina.

Sistema de

control actual

Fallas

Alteraciones en el

sistema de control

eléctrico.

Problemas en

detección de

Potencias Watts (W)

Corriente (A)

Tensión (V)

Entrevistas

elaboradas al

personal técnico,

mantenimiento y

producción.

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fallas Investigación tipo

campo

Objetivo Variable Dimensión Indicador Fuente

Investigación tipo

documental

Examinar el

tablero de control

de la máquina

Omega con el fin

de comprender

su lógica de

funcionamiento.

Lógica de

funcionamiento.

Variables que

intervienen

Dispositivos

Análisis de

señales análogas

(pirómetros)

Variadores para

control de RPM

del Motor

Cálculos para

control de

potencia

Botoneras para

control manual y

automático

Temperaturas

Grados Cº

RPM de motor

Potencias Watts (W)

Tensión (V)

Corriente (A)

Investigación tipo

campo

Investigación tipo

documental

Diseñar nuevos

tableros de

potencia para la

máquina Omega,

tomando en

cuenta los

procesos que se

desean mejorar

Selección de

dispositivos.

Distribución

Estructura

Distribución de

tablero de

potencia

Cálculos para

control de

potencia

Corrientes (A)

Potencias Watts (W)

Tensión (V)

Dimensiones

Investigación tipo

documental

Investigación tipo

campo

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Probar que el

funcionamiento

de los nuevos

tableros y el

control del PLC

Objetivo

Conexiones.

Funcionamiento

Correciones

Variable

Simulación del

programa de PLC

Errores de la

máquina

Dimensión

Prueba del

compilador sucosoft

S40

Numero de errores

Indicador

Investigación tipo

Documental.

Fuente

Factores de

consumo de

corriente y

tensión

Verificación de

conexiones

del proceso

Potencias Watts (W)

Tensión (V)

Corriente (A)

Implementar el

PLC, y monitores

de control que

cumpla con la

lógica de

funcionamiento, y

muestren en

tiempo real los

procesos que se

ejecutan en la

máquina Omega

Pruebas en

ambiente real.

Errores

Dispositivos y

material

implementados.

Nuevos tablero

de potencia

Mejoras del

proceso.

Evaluación del

costos de

implementación

Tiempo estimado

para la sustitución

Implementación

Compra de

elementos y

dispositivos

necesarios

Conexión paralela

al sistema

Implementar

normas de

Costos como

consecuencia de la

parada de la línea.

Costos de los

materiales para la

aplicación.

Costo de los

dispositivos a

implementar.

Compra de

elementos y

dispositivos

necesarios

Conexión paralela al

Investigación tipo

documental

Investigación tipo

campo

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Objetivo

Variable

seguridad

Nacionales y de

estándares.

Pruebas finales

de procesos y

control del

sistema.

Dimensión

sistema

Pruebas finales de

procesos y control

del sistema.

Evaluación continua

de la automatización

Indicador

Fuente

Estudiar y

comparar el

rendimiento antes

y después de la

implementación

del PLC.

Disponibilidad

Productividad

eficiencia

Retorno de la

inversión

Tiempo en

producción

Tiempo de ciclo

Rechazo de

piezas

Tiempo de

recuperación de

la inversión

Tiempo de parada

(Horas/Días/Semana

s)

Tiempo de ciclo

(minutos)

Tempo de espera

(días meses años)

Investigación tipo

documental

Investigación tipo

campo

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Definición de términos:

A

Actuador: Es un dispositivo capaz de transformar energía hidráulica, neumática o

eléctrica en la activación de un proceso con la finalidad de generar un efecto sobre un

proceso automatizado. Este recibe la orden de un regulador o controlador y en función a

ella genera la orden para activar un elemento final de control como, por ejemplo, una

válvula.

Autómata programable: Es un aparato electrónico programable con leguaje no

informático usado para el control de procesos que sustituye los circuitos auxiliares o de

mando de los sistemas automáticos.

Automatización: es el uso de sistemas o elementos computarizados para controlar

maquinarias y/o procesos industriales sustituyendo a operadores humanos.

B

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Bits: Un bit es una señal electrónica que puede estar encendida (1) o apagada (0). Es la

unidad más pequeña de información que utiliza un ordenador. Son necesarios 8 bits para

crear un byte

C

Campo Magnético: El campo magnético es una región de espacio en la cual una carga

eléctrica puntual de valor q, que se desplaza a una velocidad, sufre los efectos de una

fuerza que es perpendicular y proporcional tanto a la velocidad v como al campo B.

Chip: es una pastilla pequeña de material semiconductor, de algunos milímetros

cuadrados de área, sobre la que se fabrican circuitos electrónicos generalmente mediante

fotolitografía y que está protegida dentro de un encapsulado de plástico o cerámica. El

encapsulado posee conductores metálicos apropiados para hacer conexión entre la

pastilla y un circuito impreso.

Contactos secos: contacto seco que se usa en relés y PLC estos son los contactos libres

de potencial que operan al actuar el relé es decir cambian de estado de abierto a cerrado

y viceversa.

Controlador: es un programa informático que permite al sistema operativo interactuar con

un periférico, haciendo una abstracción del hardware y proporcionando una interfaz -

posiblemente estandarizada- para usarlo.

Corriente Eléctrica: Es la circulación de cargas o electrones a través de un circuito

eléctrico cerrado.

D

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Diodo: El diodo deja circular corriente a través suyo cuando se conecta el polo positivo de

la batería al ánodo, y el negativo al cátodo, y se opone al paso de la misma si se realiza la

conexión opuesta.

E

Electroimán: Es un dispositivo que consiste en un solenoide (una bobina cilíndrica de

alambre recubierta de una capa aislante y arrollado en forma de espiral), en cuyo interior

se coloca un núcleo de hierro

Encoder: Es un sensor electro-opto-mecánico que unido a un eje, proporciona

información de la posición angular. Su fin, es actuar como un dispositivo de

realimentación en sistemas de control integrado.

Extrusión: es un proceso utilizado para crear objetos con sección transversal definida y

fija. El material se empuja o se extrae a través de un troquel de una sección transversal

deseada.

F

FA (fuerza de atracción): Es la fuerza que atrae a dos cuerpos cuando estos poseen

campos magnéticos de diferente polaridad.

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Fotolitografía: es un proceso empleado en la fabricación de dispositivos semiconductores

o circuitos integrados. El proceso consiste en transferir un patrón desde una fotomáscara

(denominada retícula) a la superficie de una oblea.

Flujo magnético: es una medida de la cantidad de magnetismo, y se calcula a partir del

campo magnético, la superficie sobre la cual actúa y el ángulo de incidencia formado

entre las líneas de campo magnético y los diferentes elementos de dicha superficie.

G

Generador de onda cuadrada u oscilador: es un circuito que es capaz de convertir la

corriente continua en una corriente que varía de forma periódica en el tiempo (corriente

periódica); estas oscilaciones pueden ser senoidales, cuadradas, triangulares, etc.,

dependiendo de la forma que tenga la onda producida. Un oscilador de onda cuadrada

suele denominarse multi-vibrador y por lo tanto, se les llama osciladores sólo a los que

funcionan en base al principio de oscilación natural que constituyen una bobina L

(inductancia) y un condensador C (Capacitancia), mientras que a los demás se le asignan

nombres especiales.

H

Hidráulica: es una rama de la física y la ingeniería que se encarga del estudio de las

propiedades mecánicas de los fluidos. Todo esto depende de las fuerzas que se

interponen con la masa (fuerza) y empuje de la misma

Instrumentos: Es un aparato que se usa para comparar magnitudes físicas mediante un

proceso de medición.

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J

K

L

Linealidad: Cualidad de lo que es lineal.

M

Magnitud: es una propiedad o cualidad de un objeto o sistema físico a la que se le

pueden asignar distintos valores como resultado de una medición cuantitativa.

Seguramente entre las primeras magnitudes definidas resultan la longitud de un segmento

y la superficie de un cuadrado.

MPA: es la unidad de presión del Sistema Internacional de Unidades llamada Pascal. En

este caso la M significa la unidad pascal multiplicada mil veces.

N

Neumática: es la tecnología que emplea el aire comprimido como modo de transmisión

de la energía necesaria para mover y hacer funcionar mecanismos.

Ñ

O

P

PA: es la unidad de presión del Sistema Internacional de Unidades llamada Pascal. Se

define como la presión que ejerce una fuerza de 1 newton sobre una superficie de 1 metro

cuadrado normal a la misma.

Pellets: Materia prima virgen en forma de bolitas plásticas usadas en la industria de

plásticos para la fabricación de piezas plásticas.

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Plantas: Es un equipo o simplemente un juego de piezas de una máquina, funcionando

conjuntamente, cuyo objetivo es realizar una operación determinada.

Polímeros: polímeros son macromoléculas (generalmente orgánicas) formadas por la

unión de moléculas más pequeñas llamadas monómeros.

Procesos: Es una operación o desarrollo natural, caracterizado por una serie de cambios

graduales, progresivamente continuos que suceden uno a otro de un modo

relevantemente fijo; y que tienen un resultado o final; o una operación voluntaria o final,

progresivamente continua, que consiste en una serie de acciones controladas o

movimientos dirigidos sistemáticamente hacia un resultado o fin.

Q

R

S

Saturación: Región de funcionamiento de un transistor en que ambas junturas del

transistor se hallan polarizadas en directo, lo que causa que el voltaje entre colector y

emisor sea muy pequeño (casi 0 voltios).

Sensor: También llamado captador, es un dispositivo diseñado para recibir información

de una magnitud del exterior y transformarla en otra magnitud, normalmente eléctrica, que

seamos capaces de cuantificar y manipular.

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Señal Binaria: También conocida como señal digital, es una información transmitida

mediante una cadena de bits que llevan una información específica.

Señal digital: es un tipo de señal generada por algún tipo de fenómeno electromagnético

en que cada signo que codifica el contenido de la misma puede ser analizado en término

de algunas magnitudes que representan valores discretos, en lugar de valores dentro de

un cierto rango.

Señales: es un símbolo, un gesto u otro tipo que informa o avisa de algo. La señal

sustituye por lo tanto a la palabra escrita o al lenguaje. Ellas obedecen a convenciones,

por lo que son fácilmente interpretadas.

Sistemas: Es una combinación de componentes que actúan conjuntamente y cumplen un

determinado objetivo.

Sobrecarga eléctrica: cuando la suma de la potencia de los aparatos que están a él

conectados, es superior a la potencia para la cual está diseñado el circuito de la

instalación.

Sobretensión: es un aumento de tensión que pueden causar graves problemas a los

equipos conectados a la línea, desde su envejecimiento prematuro a incendios o

destrucción de los mismos.

T

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Tensión: La tensión eléctrica o mejor conocida como el voltaje es el trabajo necesario

para mover las cargas eléctricas por un circuito electrónico.

U

V

Válvulas: Es un aparato mecánico con el cual se puede iniciar, detener o regular la

circulación (paso) de líquidos o gases mediante una pieza movible que abre, cierra u

obstruye en forma parcial uno o más orificios o conductos.

Variable: es un símbolo que representa un elemento o cosa no especificada de un

conjunto dado.

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CAPÍTULO III

MARCO METODOLÓGICO

Según lo planteado por Balestrini Acuña. (2006), Se sostiene que: “El Marco

Metodológico, está referido al momento que alude al conjunto de procedimientos lógicos,

tecno-operacionales implícitos en todo proceso de investigación, con el objeto de ponerlos

de manifiesto y sistematizarlos” es decir; que en este capítulo se estudian un conjunto de

aspectos que han de considerarse, entre ellos se tienen: definir el nivel de la

investigación, tipo de investigación y las técnicas e instrumentos de recolección de datos.

Diseño de la Investigación

Stracuzzi Santa Palella (2006) indica que: El diseño de investigación se refiere a

la estrategia que adopta el investigador para responder al problema, dificultad o

inconveniente planteado en el estudio. Para fines didácticos, se clasifican en diseño

experimental, diseño no experimental y diseño bibliográfico.

El diseño no experimental es el que se realiza sin manipular deliberada ninguna

variable. El investigador no sustituye intencionalmente las variables independientes. Se

observan los hechos tal y como se presentan en su contexto real y en un tiempo

determinado o no, para luego analizarlos. Por lo tanto, en este diseño no se construye

una situación específica si no que se observan las que existen. Las variables

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independientes ya han ocurrido y no pueden ser manipuladas, lo que impide influir sobre

ellas para modificarlas.

Lo antes expuesto indica que el diseño de la investigación realizada en el presente

trabajo de grado es un diseño no experimental debido a que no se manipulan las

variables que intervienen en al proceso de la máquina Omega, esto con el fin de conocer

su funcionamiento.

Modalidad de la Investigación

Según Stracuzzi y Pestana (2004), definen que la modalidad de investigación se

entiende como el modelo de investigación que se adopte para ejecutarla, los cuales

pueden ser, proyectos factibles o proyectos especiales.

Modalidad Proyecto Especial

Stracuzzi y Pestana (2004), definen el proyecto especial como los destinados a la

creación de productos que puedan solucionar deficiencias evidenciadas, se caracterizan

por su valor innovador y aporte significativo en cualquier área del conocimiento.

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En tal sentido, la UPEL(2002) los define como trabajos que llevan a creaciones

tangibles, susceptibles de ser utilizadas como soluciones a problemas demostrados o que

responden a necesidades e intereses de tipo cultural.

Al desarrollar esta modalidad, el investigador debe mostrar la necesidad o la

importancia del aporte, según sea el caso, además de la fundamentación teórica, la

descripción de la metodología utilizada y el resultado concreto del trabajo. Todo, en forma

acabada.

El propósito principal de esta modalidad de investigación es el de planificar un

producto aplicable en cualquier área en la cual resulte pertinente. Como recurso

pedagógico puede ser presentado como folleto explicativo, guía de estudio, sucesión de

diapositivas o transparencias con su guion, videos, módulos instruccionales, entre otros.

Se incluye en esta categoría la elaboración de libros de texto y de materiales de

apoyo, el desarrollo de software y de productos tecnológicos en general, así como los de

creación literaria y artística.

POBLACIÓN Y MUESTRA.

Según Fidias Arias (1997) en su concepto de población define: “La población es un

conjunto finito o infinito de elementos con características comunes para los cuales serán

extensivas las conclusiones de la investigación. Ésta queda delimitada por el problema y

por los objetivos de estudio”.

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Tomando en cuenta lo antes expuesto, la unidad de estudio o población

seleccionada para desarrollar el proyecto e implementación del mismo, está compuesto

por dos poblaciones de la empresa Industrias Uniplasticas. C.A Uniplást. La población es

accesible ó también llamada población muestreada, entendiéndose que según Fidias

Arias la define como: “la población finita de la población objetivo a la que realmente se

tiene acceso y de la cual se extrae una muestra representativa”.

Muestra:

Según Arias Fidias (2006), la muestra es un subconjunto representativo y finito que

se extrae de la población accesible.

Subdivisión de la Muestra

En este sentido, una muestra representativa es aquella que por su tamaño y

características similares a las del conjunto, permite hacer inferencias o generalizar los

resultados al resto de la población con un margen de error conocido.

Para seleccionar la muestra se utiliza una técnica o procedimiento denominado

muestreo. Existen dos tipos de básicos de muestreo, probabilístico o aleatorio o no

probabilístico.

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Muestreo probabilístico: Es un proceso en el que se conoce la probabilidad que tiene

cada elemento de integrar la muestra este se clasifican en: Azar simple, azar sistemático,

estratificado, por conglomerados, casual o accidental, intencional u opinático.

Muestreo intencional u opinático: En este caso los elementos son escogidos con base

en criterios o juicios preestablecidos por el investigador.

El criterio para la selección fueron los siguientes:

Población A: Representada por (3) personas del área de gerencia de la empresa.

.- La primera delimitación por la cual fue seleccionada esta población fue, que está

representa la directiva de la empresa, y es la encargada de decidir la viabilidad de un

proyecto que sea aplicado para mejorar los procesos de la máquina

.- Porque son los calificados para determinar qué proyectos externos (ya sea, nuevas

tecnologías, maquinarias, herramientas, instituciones, personas calificadas, etc.) Son de

interés para mejoras de la compañía.

.- Constituyen las personas en el rango de ingenieros con capacidad profesional para

evaluar la implementación

Población B: Está compuesta por (8) personas que representan al personal de

mantenimiento y de producción.

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.-En primera instancia esta población es muy importante por su contacto directo con la

máquina, ya sea en la prueba y puesta en servicio, así como también la manipulación de

parámetros de funcionamiento de esta.

Información suministrada: La información suministrada por la población (B)

comprendida por el personal de técnico y de mantenimiento se sintetiza en las posibles

fallas eléctricas y mecánicas que perjudiquen el funcionamiento de la máquina. Se

recolecto la información acerca de las rutinas de mantenimientos preventivos, correctivos

y predictivos aplicadas a esta, las soluciónes a fallas tanto eléctricas como mecánicas

además de las mejoras en dichos sistemas.

El personal de producción y supervisión aportaron ayuda acerca de los niveles de

producción que puede alcanzar la máquina, su funcionamiento, descripción detallada del

proceso de producción y posibles mejoras de ellos.

La población (A) suministró la información acerca de la toma de decisiones, desde

confirmar que elementos o sistemas son necesarios para las mejoras y correcciones del

sistema de producción que se tiene en la actualidad con la máquina Omega; y también los

recursos económicos que serán necesarios para optimizar la automatización de la

máquina.

Técnicas e instrumentación de recolección de datos.

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La autora Balestrini Acuña. (2006), resalta la relevancia de las técnicas e

instrumentos de recolección de datos en el proceso de investigación, definiendo de la

siguiente manera:

“Otro importante aspecto a desarrollar en el Marco Metodológico del proyecto de

investigación, toda vez que se ha delimitado, el tipo de investigación, su diseño, la

población o universo de estudio así como su muestra; está relacionado con la definición

de los métodos, instrumentos y técnicas de recolección de la información que se

incorporan a lo largo de todo el proceso de investigación, en función del problema y de las

interrogantes planteadas; así como, de los objetivos que han sido definidos. Por cierto,

conjunto de técnicas que permitirán cumplir con los requisitos establecidos en el

paradigma científico, vinculados al carácter específicos de las diferentes etapas de este

proceso investigativo y especialmente referidos al momento teórico y al momento

metodológico de la investigación. …Estás técnicas son diversas según el objeto a que se

apliquen y no se excluyen entre sí. Todavía es preciso, por una parte, saber elegir la más

adecuada y, por otra utilizarla convenientemente…“

Según el concepto antes expuesto y partiendo de la línea de investigación de el

presente trabajo de grado se selecciono la observación como la técnica de recolección de

datos que es definido por la RENA (2008) de la siguiente manera: “la observación es la

primera forma de contacto o de relación con los objetos que van a ser estudiados.

Constituye un proceso de atención, recopilación y registro de información, para el cual el

investigador se apoya en sus sentidos (vista, oído, olfato, tacto, sentidos kinestesicos, y

cenestésicos), para estar al pendiente de los sucesos y analizar los eventos ocurrentes en

una visión global, en todo un contexto natural. De este modo la observación no se limita al

uso de la vista.”

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Y empleándose como instrumento la entrevista que según Kvale, Steinar. (1.996) define

como: “La entrevista es una forma específica de interacción social que tiene por objeto

recolectar datos para una indagación. El investigador formula preguntas a las personas

capaces de aportarle datos de interés, estableciendo un diálogo, donde una de las partes

busca recoger informaciones y la otra es la fuente de esas informaciones.”

Partiendo del estudio de la población antes descrita se realizo entrevistas a cada

una de las personas, con la finalidad de determinar si la implementación del PLC y la

construcción de un nuevo tablero de control para la máquina Omega era un desarrollo

importante en la mejoría de la compañía Industrias Uniplasticas C.A.

Para aplicar la entrevista se debió conocer el concepto de análisis cuantitativo que según

Carlos A Sabino define que: “Es el tipo de operación que se efectúa, naturalmente, con

toda la información numérica resultante de la investigación. Esta, luego del procesamiento

que ya se la habrá hecho, se nos presentara un conjunto de cuadros, tablas y medidas, a

las cuales se les han calculado sus porcentajes y presentado convenientemente”.

Partiendo de lo antes expuesto se realizo análisis cuantitativo a todas aquellas preguntas

que arrojaron información de manera repetitiva, para así facilitar su posterior análisis.

El análisis cualitativo es definido por Carlos A Sabino como: “el procedimiento de hacer

con la información de tipo verbal que de un modo general, se ha recogido mediante fichas

de uno u otro tipo, el análisis se efectúa cotejando los datos que se refieren a un mismo

aspecto”. Es por esto que se realizo un análisis cualitativo a la información recopilada por

la pregunta N° 5.

A continuación se presenta el formato de entrevista aplicado a cada persona descrita en

la población y muestra.

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Guía de Entrevista N#1

Entrevista realizada al personal ejecutivo sobre la automatización de la máquina Omega:

¿Qué problemas presenta la máquina actualmente?

¿Piensa usted que: Mejorando el sistema de control de la máquina se solucionarían los

problemas?

¿Está dispuesto en participar en el proyecto de mejorar la automatización de la máquina

Omega?

¿En cuánto tiempo considera usted que se puede realizar la implementación?

¿Cuál sería el principal aspectos que se debe tomar en cuenta para mejorar la

implementación del PLC?

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Guía de entrevista N#2

Entrevista realizada al personal mantenimiento, técnico, producción sobre la

automatización de la máquina Omega:

1. ¿Qué problemas presenta la máquina actualmente?

2. ¿Piensa usted que: Mejorando el sistema de control de la máquina se solucionarían los

problemas?

3. ¿Cómo mejoraría la producción de la máquina Omega?

4. ¿Cuáles son las fallas más comunes?

5. ¿Cuáles seria los principales aspectos a mejorar con la implementación del PLC?

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Se realizaron un total de once (11) entrevistas, de la cuales tres (3) pertenecieron

a la población A que comprenden el Área ejecutiva y ocho (8) a la población B que

comprenden al personal mantenimiento, técnico, producción. Debido a que en ambas

entrevistas se presentaron preguntas similares, se realizara en primer lugar un análisis a

estas, luego analizaremos el resto de las pregunta partiendo de la población a la que fue

realizada.

Debido a que las preguntas fueron de carácter abiertas, decidimos realizar un

muestreo con las respuestas que fueron sucesivamente repetidas, clasificamos las 3

respuestas que se presentaron con más frecuencia.

Preguntas globales.

Pregunta N° 1 ¿Qué problemas presenta la máquina actualmente?

Gráfico N° 1

Problemas Personas

Fallas Eléctricas 11

Fallas en el sistema de seguridad 6

Falta de información sobre fallas 4

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Fuente: Autor del presente trabajo de grado.

En la grafica N° 1, se presenta cuales son los problemas más comunes que

reportaron ambas poblaciones. Allí podemos apreciar que once (11) de las personas

entrevistadas respondieron que las fallas eléctricas es el problema fundamental de la

máquina Omega, también seis (6) personas argumentaron que la falta de seguridad es

una de ellas, y otras cuatro (4) la falta de información de fallas.

6. Pregunta N° 2 ¿Piensa usted que: Mejorando el sistema de control de la máquina se

solucionarían los problemas?

Gráfico N° 2

Respuesta Personas

Si se solucionarían los problemas 11

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Fuente: Autor del presente trabajo de grado.

En la figura N° 2 presenta que la totalidad de la población coincidió que mejorando

el sistema de control se solucionarían en gran medida estas fallas.

Pregunta N° 3 ¿Cuál sería el principal aspectos que se debe tomar en cuenta para

mejorar la implementación del PLC?

Gráfico N° 3

Respuestas Personas

Información real de fallas 5

Sistemas de seguridad 7

Productividad de la máquina 4

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Fuente: autor del presente trabajo de grado.

En la Figura N° 3 se presenta cuales serian los objetivos a cumplir con la

implementación de la máquina. De los cuales siete (7) personas coincidieron en que la

máquina tenga la capacidad de entregar un informe de fallas, cinco (5) se aumente la

seguridad tanto del personal como de la máquina y cuatro (4) aumentar su productividad.

Preguntas individuales con respecto a la población seleccionada:

Preguntas realizadas a la población A que pertenece al área ejecutiva de la compañía

Pregunta N° 4 ¿Está dispuesto en participar en el proyecto de mejorar la automatización

de la máquina Omega?

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Gráfico N° 4

Respuesta Personas

SI 11

Fuente: Autor del presente trabajo de grado

En el grafico N° 4 se presenta que la población A en su totalidad está dispuesta en

participar en la inicialización de la automatización de la máquina Omega

Pregunta N° 5: ¿En cuánto tiempo considera usted que se puede realizar la

implementación?

Esta pregunta no se le realizo una gráfica cuantitativa para analizar las respuesta

encontradas debido a que cada una de ellas fueron diferentes, mostraremos cada una de

ellas para luego hacerles su posterior análisis.

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Respuesta N° 1

La migración debe realizarse entre el 16/12/2011 hasta 15/1/2012; debido a que es

el tiempo en quela máquina es detenida.

Respuesta N° 2.

3 meses. Pero debe estar listo el 15/1/2012.

Respuesta N° 3.

3 meses son necesarios para realizar la implementación; teniendo en cuenta que la

máquina se detiene el 16/12/2011 y arranca el 15/1/2012.

Partiendo de estas respuestas podemos deducir que la implementación debe durar

aproximadamente 3 meses; pero específicamente debe arrancar para la fecha 16/1/2012.

Preguntas realizadas a la población B que pertenece al área ejecutiva de la compañía.

7. Pregunta N° 6: ¿Cómo mejoraría la producción de la máquina Omega?

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Gráfico N°5

Respuesta Personas

Eliminando las fallas producidas en la máquina 8

Trabajando Con materia prima de calidad 2

Modificando prensa para mayor capacidad 3

Fuente: Autor del presente trabajo de grado.

En la figura N° 5 se muestra que en la totalidad de los entrevistados coincidieron en

que eliminando las fallas en la máquina se aumentaría la producción, otras dos (2)

personas expresaron que trabajar con materia primera de calidad seria una solución y tres

(3) concordaron que realizado modificaciones a la prensa para que esta tenga más

capacidad se aumentaría la producción. A pesar que dos de las respuestas fueron

dirigidas hacia otra área ajenas al presente trabajo de grado, si se logro coincidir que

disminuyendo el número de fallas de la máquina se aumentaría la producción.

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Pregunta N° 7 ¿Cuáles son las fallas más comunes?

Gráfico N°6

Respuesta Personas

Fallas por temperatura 8

Fallas por extrusora 6

Fallas eléctricas 8

Fuente: Autor del presente trabajo de grado

En el gráfico antes expuesto (Grafico N° 6) se presenta cuales son las respuestas

de la población acerca de las fallas más comunes de la máquina Omega. Las cuales las

ocho 8 personas entrevistadas coincidieron en que las fallas más comunes se presentan

por temperaturas y eléctricas, y otros seis (6) de esta misma población expreso que las

fallas por la extrusora también son frecuente.

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CAPÍTULO IV

SISTEMA PROPUESTO

En el presente capitulo se presentarán aquellas actividades sistemáticas que se

ejecutaron en el transcurso de la automatización con la finalidad de cumplir los objetivos,

anteriormente planteados y que en consecuencia permitieron desarrollar el propósito de

este trabajo de grado. Mostrando los procedimientos, mecanismos y técnicas

implementadas en el estudio, medición, selección, diseño, construcción, pruebas e

implementación del sistema con respecto al funcionamiento previsto.

Fase 1: Investigación preliminar

En primera instancia, la investigación documental fue necesaria para conocer el

funcionamiento de una máquina de inyección de plásticos, sobre los procesos que esta

llevan a cabo, los sub-sistemas que maniobran los movimientos de la máquina (sistemas

Hidráulicos y Neumáticos) y sobre los parámetros que deben poseer las máquinas de

inyección de plásticos para su buen funcionamiento. Este estudio arrojo los conocimientos

necesarios para concluir que por lo general el proceso de inyección de una pieza plástica

consta de 5 fases: primera fase: extrusión en donde los polímeros o materia virgen es

empujado por la acción giratoria de un husillo (Tornillo) que gira concéntricamente en una

cámara de temperaturas controladas llamada cañón (Camisa), debido a acción de empuje

el material se funde y mezcla en el cañón, en una sección de éste, es dosificado el gas de

nitrógeno para mejorar la características del plástico; el siguiente proceso; segunda fase,

es donde se almacena el material fundido, luego de contener la cantidad necesaria de

material, se entra en la etapa de inyección; tercera fase, mediante un sistema hidráulico o

neumático se abren boquillas que permiten el paso al material fundido hacia las cavidades

del molde, y así dar forma a la pieza, terminado la etapa de inyección la máquina entra en

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un modo de enfriamiento de moldes; cuarta fase, consiste en dejar circular agua u otro

refrigerante para apresurar el enfriamiento de la pieza, y por último en una quinta fase, al

concluir el tiempo de enfriamiento el molde se abre para que la pieza sea retirada y así

iniciar de nuevo el proceso.

Por medio de la observación directa del sistema interno y externo de la maquina

Omega, integrado con las entrevistas realizadas al personal técnico, encargado del

funcionamiento del proceso; se estableció que la producción de este sistema, constituye

en la elaboración de diversos tipos de piezas plásticas, aunque se produzcan varios

modelos de piezas, el proceso de producción se mantiene constante, desde la extrusión

de la materia virgen mesclada, pasando por la inyección, hasta la retirada de la pieza del

molde; la variante que existe dependiendo de la pieza en la que se trabaja, es maniobrada

por el sistema de control, tales como: los parámetros de inyección, de calefacción, de

carga y descarga de material, velocidad de la extrusión y tiempos de procesos;

conformando esto la estructura funcional del sistema.

Diagrama estructural de la máquina Omega:

La máquina Omega está conformada por dieciséis (16) partes fundamentales

para su funcionamiento y producción de piezas plásticas; se constituye inicialmente por

una caja reductora que cumple las funciones de disminución de las velocidades RPM del

motor principal, y a su vez transmite un mayor torque al tornillo o husillo para aumentar el

empuje de la materia prima (polímeros), en segundo lugar se encuentra el orificio de

entrada de material que está conectado a la tolva, dónde se almacena la materia que va

a ser procesada. El material que pasa por el orificio de entrada es empujado por el tornillo

a lo largo de todo el cañón, éste consta de cuatro zonas de calefacción que se utilizan

para mantener una temperatura elevada y así poder fundir el material.

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Una vez finalizado el empuje del material en el cañón, al final de éste se encuentra

el cabezal, el cual posee una zona de calefacción, y a su vez se encuentra la válvula de

seguridad que tiene la finalidad de descargar el ex eso de material o presión, ésta es

conducida por un tubo de transferencia que posee una zona de calefacción encargada de

mantener una temperatura alta a lo largo de este. Al final del tubo de transferencia se

localiza el acumulador, que contiene dos zonas de calefacción (parte alta y baja), éste

almacena el material fundido necesario para llenar el molde, la cantidad de material a

almacenar es determinada mediante sensores finales de carreras que son ajustados su

posición según las especificaciones de la pieza en la que se está trabajando; sobre el

acumulador se encuentra un pistón que ejerce una presión hacia el fondo del mismo, este

tiene la finalidad de aumentar la presión de inyección. Cuando el final de carrera

encargado de enviar una señal de que el acumulador ha alcanzado la cantidad indicada

de materia almacenada es accionado, envía una señal a las electroválvulas del sistema

hidráulico encargadas de accionar los pistones hidráulicos que abren las boquillas.

Una vez que las boquillas se encuentran abiertas se genera una caída de presión

que hace que el material sea inyectado en el molde debido a la presión ejercida por el

pistón del acumulador y la extrusora.

El área donde se encuentran las boquillas es denominada distribuidor, éste posee

dos zonas de calefacción, dos sensores finales de carrera que controlan la apertura y

cierre de las boquillas enviando señales al sistema hidráulico; al inyectar el material

almacenado en el acumulador, la posición de este empieza a descender y cuando acciona

al sensor final de carrera encargado de anuncian que el acumulador esta vacío, este

envía una señal al sistema hidráulico para que cierra las boquillas, ya que se ha

terminado la inyección de material; cuando las boquillas cierran se inicia un tiempo de

enfriamiento controlado por un temporizador (retardo a la conexión) que se encarga de

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mantener el molde cerrado mientras se está enfriando la pieza, al molde se la hace

circular agua a temperaturas bajas para apresurar el enfriado, luego de cumplirse el

tiempo de enfriamiento, se envía una señal al sistema hidráulico para que este abra el

molde, el operario se encargar de retirar la pieza y de iniciar de nuevo el ciclo presionando

un botón; en la figura numero 28 se indican cada una de las partes de la máquina Omega.

Figura N° 28 Diagrama estructural de la máquina Omega

Fuente: Autor del presente trabajo de grado

N° 1 = caja reductora del sistema de extrusión, mostrada en la figura N° 29

Figura N° 29 Caja reductora del sistema de extrusión

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Fuente: Autor del presente trabajo de grado

N°2 = Entrada de material a la extrusora, mostrada en la siguiente figura N° 30.

Figura N°30 Entrada de material a la extrusora.

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Fuente: Autor del presente trabajo de grado

N°3 = Tolva, es donde se almacena la materia virgen que va a ser procesada, se puede

apreciar en la figura N° 31

Figura N° 31 Tolva

Fuente: Autor del presente trabajo de grado

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N°4 = Cañón, allí se realiza el proceso de fundición de la materia prima, debido a las

zonas de calefacción que se encuentran hay. Se muestra en la figura N° 32

Figura N° 32: Extrusora o Cañón, y sus sistemas de calefacción:

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Fuente: Autor del presente trabajo de grado

N° 5 = Cabezal, Mostrado en la figura N° 33

Figura N° 33: Cabezal

Fuente: Autor del presente trabajo de grado

N°6 = Tubo de Transferencias de Extrusora a acumulador, presente en la figura N°34

Figura N° 34: Tubo de transferencia Extrusora Acumulador:

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Fuente: Autor del presente trabajo de grado

N°7 = Acumulador, es donde se almacena el material fundido que va a ser inyectado, en

la figura N° 35 se muestra sus sistemas de calefacción:

Figura N° 35 Acumulador y su sistema de calefacción

Fuente: Autor del presente trabajo de grado

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N° 8 = Pistón de inyección, se encuentra sobre el acumulador y se encarga de aumentar

la presión de la inyección. En la figura N° 36 puede ser observado.

Figura N° 36: Pistón de inyección

Fuente: Autor del presente trabajo de grado

N°9 = Tubo de transferencia entre acumulador y distribuidor, se puede observar sus

resistencias calefactoras en la figura N° 37.

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Figura N° 37: Tubo de transferencia acumulador distribuidor

Fuente: Autor del presente trabajo de grado

N° 10 = Distribuidor, es donde se distribuye la materia fundida hacia las boquillas,

Puede ser visualizado en la figura N° 38

Figura N° 38: Distribuidor

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Fuente: Autor del presente trabajo de grado

N°11 = Varillas de apertura y cierre de boquillas, se encargar de controlar la inyección del

materia hacia el molde, se pueden visualizar en la figura N° 39

Figura N° 39: Varillas de apertura y cierre de las boquillas

Fuente: Autor del presente trabajo de grado

N°12 = Molde, es donde es inyectado el material para darle forma a la pieza que se desea

producir, en la figura N° 40 se puede observar.

Figura N° 40: Molde

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Fuente: Autor del presente trabajo de grado

N° 13 = Sistema Hidráulico, es el encargado de maniobrar los movimientos mecánicos de

la máquina, se puede observar en la figura N° 41

Figura N° 41: Sistema Hidráulico

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Fuente: Autor del presente trabajo de grado

N° 14 y 15 = motores de las bombas del sistema Hidráulico, mostrados en la figura N° 42

Figura N° 42 Motores de las bombas del sistema Hidráulico

Fuente: Autor del presente trabajo de grado

N° 16 = Motors principal, es el que mueve el tornillo o husillo a través de la caja reductora,

mostrado en la figura N° 43

Figura N° 43: Motor principal

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Fuente: Autor del presente trabajo de grado

Identificación de las variables de control actuales del proceso de la máquina

Omega.

Luego de conocer el funcionamiento de una máquina de inyección de plásticos,

procedemos a determinar cuáles son las variables que intervienen en el proceso

actualmente. Para la identificación de los distintos procesos que conforman el

funcionamiento del sistema, se estudiaron las diferentes variables que corresponden al

control operativo del proceso o aquellos procedimientos, mecanismos y condiciones que

lo gobiernan.

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Entre las variables que intervienen en el control operativo del proceso se pueden

dividir en dos tipos: variables analógicas y variables digitales. Variables digitales tenemos

a todos aquellos dispositivos y sensores que entregan una salida en palabra binaria o en

salidas todo o nada, cada vez que son accionados; y las variables analógicas comprende

las lecturas arrojadas por los transductores que convierten un efecto físico como

temperatura, humedad etc. En una señal normalmente de tensión proporcional al efecto

medido.

Después de comprender los tipos de variables que suelen existir en cualquier

proceso industrial, pasamos a identificar y explicar cada una de las variables que se

encuentran presente en los procesos de la máquina Omega.

Variables digitales:

Tenemos el uso de 7 sensores final de carreras que cumplen con las siguientes

funciones: Dos (2) de ellos se encarga de controlar la posición en la que se encuentran

las varillas, determinando la apertura y cierre de estas, las señales llegan al tablero de

control y es este quien le dice a sistema hidráulico cuando debe de detener el paso de

liquido hacia el pistón y de esta manera no exceder de presión dentro del pistón de

apertura y cierre de las varillas. Se pueden observar en la figura N°44

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Figura N°44: Finales de carrera de posición de varillas

Fuente: Autor del presente trabajo de grado

Dos (2) se encargan de controlar los movimientos de la prensa, uno determina

cuando la prensa está abierta y el otro se encarga de realizar una parada a la prensa para

que esta espere a que el acumulador este lleno y luego mande a subir la prensa,

cerrando el molde y así dar inicio a la inyección, en la figura N°45 pueden ser apreciados

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Figura N°45 Finales de carrera de posición de la prensa

Fuente: Autor del presente trabajo de grado

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Tres (3) se ubican en el acumulador, estos se encargan de controlar la cantidad de

material que va a ser inyectado en el molde, uno determinar cuando el acumulador esta

vacio, este envía la señal que establece el fin de la inyección cuando la maquina se

encuentra en modo semiautomático, otro de los finales de carrera es el que establece

cuanta cantidad de material se desea inyectar, su posición en el acumulador puede ser

ajustada según la ficha técnica de la pieza que se esté trabajando, el envía la señal de

que el acumulador está lleno y se puede dar inicio a la inyección del material, y el tercero

es un final de carrera de seguridad, este cumple la función de señalizar cuando se a

alcanzo el límite de material que puede contener el acumulador, como seguridad al ser

accionado este se abre la válvula de seguridad con el fin de purgar el exceso de material

que hay en el acumulador y conjuntamente se detiene la extrusora para evitar que se siga

cargando de material. En la figura N°46 se encuentras dichos finales de carrera.

Figura N°46: Finales de carrera de control de acumulador

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Fuente: Autor del presente trabajo de grado

La maquina posee un sensor de presión llamado presostato que se puede

visualizar en la figura N°47, este cumple la función de enviar una señal en el momento

que el sistema hidráulico ha levantado la alta presión para cerrar el molde.

Figura N°47: Presostato de alta presión del sistema Hidráulico

Fuente: Autor del presente trabajo de grado

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Para proteger la máquina de sobre tensión y baja tensión entre las fases, tiene

instalado un supervisor 3f visible en la figura N°48, el envía una señal que indica que la

alimentación de la máquina se encuentra normalizada.

Figura N°48: supervisor trifásico

Fuente: Autor del presente trabajo de grado

Variables Analógicas actuales del Proceso:

En una maquina de inyección de plásticos, las temperaturas de cada zona de la

maquina es el factor fundamental para el funcionamiento de esta. La máquina omega

posee 19 zonas de calefacción de las cuales 12 de ellas son manejadas por pirómetros a

través de termocuplas tipo J y las otras 7 zonas, debido a las dificultades de instalar

termocuplas, se trabajan por potenciómetros de potencia controladores de corriente.

Otras de las variables analógica que se presentan en la máquina Omega es la del

control de RPM (Revoluciones por minutos) a través de un variador de velocidad, este

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recquiere de una señal de tensión de 0 a 10 v para ajustar la velocidad del motor de la

extrusora, esta variable es controlada por un potenciómetro colocado en la parte frontal

del tablero de control.

Estudio del estado actual del tablero de control de la máquina Omega

Para comprender la lógica de funcionamiento del tablero actual de la máquina

omega se realizo en primera instancia un estudio documental del mismo, a pesar de que

no se conto con esquemas eléctricos o existían muy poco, se usaron los manuales de

encendido y apagado que posee la compañía para dar el primer paso en la comprensión

de la lógica de funcionamiento

En segunda instancia se realizo un estudio de campo, que con ayuda del personal

técnico y operario se pudo comprender cada una de las partes que conformaban el

tablero.

Diagramas de bloque del sistema de potencia y control del tablero actual de la

máquina omega.

Según el profesor Castillo Rubio Paolo define que: “Para la ingeniería de control, la

forma descriptiva de ver un sistema es con base en diagramas de bloques, donde las

variables controlables y no controlables, se representan con flechas ; en tanto que los

bloques o cajas representan el proceso, el mecanismo de regulación, de medición y

demás dispositivos del sistema”.

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El diagrama en bloques que sigue a continuación en la figura N° 49 se muestra la

estructura fundamental que debe poseer todo tablero de control,

Figura N° 49: Estructura fundamental de un tablero de control

Fuente: Autor del presente trabajo de grado

En el diagrama de bloques de la figura N° 49 es representado por 4 bloques que

constituyen la estructura fundamenta de un tablero de control, debido a que en primer

lugar se encuentra en bloque de alimentación, este representa la línea de alimentación

del sistema, este puede ser tanto alimentación monofásica como alimentación trifásica. En

segundo lugar se encuentra el bloque de protección contra corto circuitos, este representa

los distintos tipos de protección contra cortocircuitos, ya sean, fusibles, breaker térmicos,

magnéticos o magneto térmicos, en tercer lugar se encuentra el bloque de actuadores,

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este simboliza los dispositivos de maniobra que pueden ser, relé, contactores, relé de

estado sólidos etc. en cuarto lugar se encuentra el bloque de control, que son los

controladores ya sean, sensores digitales, analógicos, autómatas, etc. Y por ultimo en

quinto lugar tenemos la salida que es el dispositivo q va a ser controlado, pueden ser,

resistencias calefactoras, motores, electroválvulas etc.

Partiendo de este diagrama en bloque, se realizo el análisis de cada una de las

partes que constituyen el tablero de control que posee actualmente la máquina de

inyección de plásticos Omega.

Luego de realizadas las observaciones se concluyo que el tablero de control de la

maquina omega está dividido en 5 secciones las cuales se integran para poder realizar el

control del proceso de la máquina.

La primera sección la constituye la alimentación principal, la cual posee una

alimentación de 220v entre fases, tiene un breaker principal que protege contra corto

circuitos aguas arriba de el resto de los componentes del tablero, es de este braker que

se lleva alimentación a cada una de las demás secciones del tablero, también se

encuentra un contactor principal, que permite la alimentación hacia la sección de

calefacción; se pude observar en la figura N° 50

Figura N° 50 Sección N°1 alimentación del tablero

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Fuente: Autor del presente trabajo de grado

Segunda sección ó sección de calefacción, esta comprende todos los dispositivos

y sensores tanto de control como actuadores de las zonas de calefacción del sistema,

para la medición de temperatura se usaron transductores como las termocuplas tipo J, se

usan primordialmente por su bajo costo, y también por que las temperaturas que estas

censan no sobrepasan los 540 c°, los pirómetros se encargan de traducir las lecturas de

las termocuplas, estos cumplen la función de control, ya que de acuerdo a los parámetros

establecidos, accionan o no los actuadores, que en este tablero son los relé de estado

sólidos o SSR, estos son los que permiten el paso de la corriente hacia las resistencias

calefactoras, poseen una protección contra corto circuito de interruptores magneto

térmicos de alta velocidad, ya que los SSR son dispositivos electrónicos muy sensibles;

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en la siguientes figuras ( figura N° 51 y N° 52) podemos apreciar cada uno de estos

dispositivos en el tablero.

Figura N° 51 SSR y magnetos térmicos

Fuente: Autor del presente trabajo de grado

Figura N°52 Pirómetros

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Fuente: Autor del presenta trabajo de grado

Sección N°3: sección de motores, esta sección está conformada por los motores

que funcionan en el sistema hidráulico y el motor de la bomba de lubricación de la caja

reductora; debido a que la tensión de alimentación es de 220v entre fases, a los motores

del sistema hidráulico se le implemento un arranque estrella delta, el cual consiste en

reducir el pico de corriente en el momento del arranque, esto es debido a que el arranque

se inicia en estrella, esta conexión tiene la característica de reducir la cantidad de

corriente consumida por el motor, ya que, entre cada fase de alimentación aumentan las

impedancias por el numero de bobinas que se ven involucradas, y por la ley de ohm dice

que a mayor impedancia, menor paso de corriente, en la figura N° 53 se puede apreciar la

conexión típica en estrella de un motor.

Figura N° 53: Conexión estrella

Fuente: mailxmail (3/9/2010)

Luego de permanecer en la conexión estrella por un lapso de tiempo que le haya

permitido al motor alcanzar el 80 % de su velocidad nominal, es desconectado de estrella

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para simultáneamente conectarlo en delta, para hacer lograr que el motor consiga la

velocidad total disminuyendo el pico de corriente en el arranque y aumentando su torque,

en la figura N° 54 se muestra la conexión de un motor en delta.

Figura N° 54: Conexión de un motor en delta

Fuente: mailxmail (3/9/2010

Para realizar el cambio de estrella a delta se necesita la implementación de tres (3)

contactores denominados: Contactor de Línea, Contactor de estrella y Contactor de delta;

para la temporización del cambio de conexión se requiere de un temporizador con retardo

a la conexión (Off Delay) en la figura N° 55 se muestra el esquemático de conexión y el

diagrama eléctrico para una conexión estrella delta de un motor de 12 puntas que son los

usados en el sistema hidráulico de la máquina Omega.

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Figura N° 55 Esquemático y diagrama eléctrico de conexión de motor de 12 puntas en

arranque estrella delta

Fuente: Autor del presente trabajo de grado

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Como el sistema hidráulico consta de dos motores, se realizo el arranque estrella

delta por separado dentro del tablero, aunque ambos son accionados por la misma señal

de control, en la figura N° 56 se muestra la conexión estrella delta del tablero de la

maquina Omega.

Figura N° 56 Conexión estrella delta del tablero Omega

Motor Hidráulico principal Motor Hidráulico secundario

Fuente: Autor del presente trabajo de grado

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Sección N° 4, sección de variador de velocidad, esta es la encargada de variar la

velocidad del motor de la extrusora, la velocidad a la que debe girar el motor de la

extrusora es pautada por la entrada analógica de 0 a 10 v que este posee, la velocidad es

proporcional a la relación de voltaje que es suministrado por un potenciómetro que se

encuentra en el exterior del tablero, la conexión del variador está compuesta por un

transformador elevador, que aumenta la tensión de 220v a 440v, con la finalidad de

disminuir el consumo de corriente del motor, está protegido contra corto circuito por un

breaker magneto térmico y un contactor aguas arriba al variador de velocidad, el cual es

accionado por un botón; en la figura N° 57 se muestra el variador de velocidad y el

potenciómetro que controla la velocidad a la que debe trabajar este.

Figura N° 57 Variador de velocidad y su control

Fuente: Autor del presente trabajo de grado

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Sección N° 5, botoneras de control, esta conforma toda la parte lógica del sistema,

en ella se encuentra la botonera que ejecuta los múltiples accionamientos de la máquina,

también está compuesta por un complejo sistema de relé de control, que son los que

realizan las operaciones lógicas para llevar a cabo el proceso, en la figura N° 58 se

observan las botoneras y el sistema de relé de control .

Figura N° 58 Botoneras, Relé de control

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Fuente: Autor del presente trabajo de grado

Diseño y selección de dispositivos para el nuevo tablero de control de motores de

la máquina Omega.

Para la elaboración del tablero de motores de la máquina Omega y para el criterio

de selección de los dispositivos que se implementaran, fue necesario realizar una serie

de planos eléctricos generales, que integran los tipos de conexiones, dispositivos y

distribución de estos, según las normativas de diseño, simbología y distribución del

código eléctrico nacional. A continuación se muestra en la figura N° 59 el diagrama

eléctrico del tablero de motores

Figura N° 59: Esquema eléctrico del tablero de motores

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Fuente: Autor del presente trabajo de grado

El diagrama eléctrico del tablero de motores comprende los conductores: L1, L2,

L3 que tendrán una tensión de 440v entre líneas, suministrado por los transformadores

principales de la compañía Industrial Uniplasticas C.A., un breaker principal para la

protección contra cortocircuito señalado como BK1, seis (6) interruptores magneto

térmicos para la protección contra corto circuito individuales señalados como MT1,2…6;

posee seis (6) contactores de tres (3) polos de bobina 110v, identificados como K1,2…6,

los contactores K1, K2, K3, K4, K5 tienen a sus salidas directamente motores de

inducción trifásicos, estos son: dos (2) motores que posee el sistema hidráulico, el motor

de la bomba de lubricación de la caja reductora que posee la extrusora y los motores del

soplador y la bomba de agua que serán implementado en la máquina más adelante; el

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contactor K6 a su salida posee el variador de velocidad y este controla la motor M6 que es

el motor de la extrusora

Criterio de selección de los dispositivos para el tablero de control de motores de la

máquina Omega.

Para dar inicio al criterio de selección de los dispositivos a implementarse en el

tablero de control de motores de la máquina omega fue necesario en primer lugar conocer

la potencia de los motores que vamos controlar, para esto se llevo a cabo la observación

y estudio de las placas nominales que poseen los dichos motores, también llevando a

cabo mediciones para corroborar que los datos de las placas son los que realmente se

presentan en el motor, esto es debido a que los motores ha sido re-embobinados por

accidentes ocurridos anteriormente.

M1 o motor principal del sistema Hidráulico, este motor es el encargado de

proporcionar que el sistema hidráulico consiga altas presiones para su funcionamiento,

en la figura N° 60 se presenta la placa nominal del motor.

Figura N° 60 Placa del motor Principal del sistema Hidráulico

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Fuente: Autor del presente trabajo de grado

En la tabla N° 2 se pueden observar los datos de la placa expuesta en la figura N° 60:

Tabla N° 2: Mediciones de potencia de motores y zonas de calefacción

Numero de serie: 059260

Potencia 50 HP

RPM 1770

Temperatura máxima de trabajo 100°c

Tensión de alimentación 220/440

Fuente: Autor del presente trabajo de grado

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Partiendo de estos datos podemos calcular el consumo de corriente que tendrá el

motor dependiendo de la tensión de alimentación con la que se va a trabajar; teniendo en

cuenta que 1 HP equivale a 746 W y que la tensión de alimentación con la que se va a

trabajar es de 440 v con la formula N° 2 podemos determinar la corriente que consume el

motor en plena carga.

Formula N° 2: Cálculo de corriente del motor trifásico

1 HP = 746 W

50 HP = 37300 W

P = I x V

Donde P = potencia

I = corriente

V = Tensión

I = P/V

I = 37300 W / 440V

I = 84,7 Amp

La corriente calculada debe ser dividida entre raíz de 3 debido a que la alimentación es

trifásica, entonces:

84,7 amp / 1.73

I = 49 amp

Fuente: Autor del presente trabajo de grado

M2: Motor secundario del sistema hidráulico de la Omega; es el encargado de

genera la presión piloto; esta presión es usada por el sistema Hidráulico para realizar el

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pilotaje de la válvulas que manejan mayor caudal aceite, ya que, un solenoide no tendría

fuerza suficiente para maniobrarla; en la figura N° 61 se presenta la placa de datos del

motor

Figura N° 61: Placa de datos de motor secundario del sistema Hidráulico

Fuente: Autor del presente trabajo de grado

En la tabla N° 3 se pueden observar los datos de la placa antes expuesta en la figura N°

61:

Tabla N° 3 Placa del motor secundario des sistema Hidráulico

Numero de serie: 16L0792

Potencia 25 HP

RPM 1760

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Temperatura máxima de trabajo 100°C

Tensión de alimentación 220 / 380 / 440 V

Fuente: Autor del presente trabajo de grado

Partiendo de estos datos podemos calcular el consumo de corriente que tendrá el

motor dependiendo de la tensión de alimentación con la que se va a trabajar; teniendo en

cuenta que 1 HP equivale a 746 W y que la tensión de alimentación con la que se va a

trabajar es de 440 v con la formula N° 2 podemos determinar la corriente que consume el

motor en plena carga.

Formula N° 2: Cálculo de corriente del motor trifásico

1 HP = 746 W

25 HP = 18650 W

P = I x V

Donde P = potencia

I = corriente

V = Tensión

I = P/V

I = 18650 W / 440V

I = 42,38 Amp

La corriente calculada debe ser dividida entre raíz de 3 debido a que la alimentación es

trifásica, entonces:

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42,38 amp / 1.73

I = 24.5 amp

Fuente: Autor del presente trabajo de grado

M3: Motor de lubricación de la caja reductora de la extrusora, este cumple la

función de hacer circular el aceite lubricante a través de los engranes de la caja y también

hace circular el aceite por un intercambiador de calor con la finalidad de reducir la

temperatura en este y mantener la caja reductora a una temperatura adecuada. En la

figura N° 62 se observa la placa de datos del motor de lubricación de la extrusora

Figura N° 62 Placa del motor de la bomba de lubricación de la extrusora

Fuente: Autor del presente trabajo de grado

En la tabla N° 4 se pueden observar los datos de la placa antes expuesta en la figura N°

62:

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Tabla N° 4 Placa del motor de la bomba de lubricación de la extrusora

Numero de serie: 2762-3

Potencia ¼ HP

RPM 1725

Frecuencia 50 / 60 Hz

Tensión de alimentación 208 / 220 / 440 V

Fuente: Autor del presente trabajo de grado

Partiendo de estos datos podemos calcular el consumo de corriente que tendrá el

motor dependiendo de la tensión de alimentación con la que se va a trabajar; teniendo en

cuenta que 1 HP equivale a 746 W y que la tensión de alimentación con la que se va a

trabajar es en este caso 220v debido a un accidente que sucedió con el motor, fue

re-embobinado y no dejaron acceso a la manipulación de las puntas de la bobinas y

debido a esto solo traba a 220v, con la formula N° 2 podemos determinar la corriente que

consume el motor en plena carga.

Formula N° 2: cálculo de corriente del motor trifásico

1 HP = 746 W

¼ HP = 186.5W

P = I x V

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Donde P = potencia

I = corriente

V = Tensión

I = P/V

I = 186.5 W / 220V

I = 0.9 Amp

La corriente calculada debe ser dividida entre raíz de 3 debido a que la alimentación es

trifásica, entonces:

0.9 amp / 1.73

I = 0.5 amp

Fuente: Autor del presente trabajo de grado

M4: Motor del soplador de materia prima; este motor tiene la función de hacer girar

un soplador para llevar materia prima hacia la tolva de la máquina Omega, esto es posible

por un efecto físico llamado efecto de venturi, en estos momentos no se encuentra

implementado este sistema en la máquina, es por esto que no se cuenta con descripción

de dicho motor, pero se presume que un motor de 15 HP de pueda ser utilizado, en base

a este dato calculamos con la formula N° 2 la corriente que puede consumir el motor en

plena carga.

Formula N° 2: cálculo de corriente del motor trifásico

1 HP = 746 W

15 HP = 11190 W

P = I x V

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Donde P = potencia

I = corriente

V = Tensión

I = P/V

I = 11190 W / 220V

I = 25.4 Amp

La corriente calculada debe ser dividida entre raíz de 3 debido a que la alimentación es

trifásica, entonces:

25.4 amp / 1.73

I = 14.7 amp

Fuente: Autor del presente trabajo de grado

M5: Motor de la bomba de agua; este motor tiene la función de hacer circular una

cantidad de agua calculada por los moldes, por la finalidad de enfriar la pieza dentro del

moldes de forma más estable, en estos momentos ese sistema no está implementado en

la máquina Omega, es por esto que no poseemos los datos específicos del motor, pero se

presume que el motor seria de 1 HP, entonces con la formula N° 2 se calcula el consumo

de corriente de este motor.

Formula N° 2: cálculo de corriente del motor trifásico

1 HP = 746 W

P = I x V

Donde P = potencia

I = corriente

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V = Tensión

I = P/V

I = 746 W / 440V

I = 1.69 Amp

La corriente calculada debe ser dividida entre raíz de 3 debido a que la alimentación es

trifásica, entonces:

1,69 amp / 1.73

I = 1amp

Fuente: Autor del presente trabajo de grado

M6: Motor de la extrusora, este motor tiene la función de realiza la acción giratoria

del tornillo o husillo de la extrusora, este se realiza por medio de una caja reductora

reduce la velocidad de giro y aumenta el torque del mismo, este motor es controlador por

medio de un variador de velocidad que se encarga de variar la velocidad del motor según

un parámetro ajustable, en la figura N° 63 se muestra la placa de datos del motor

Figura N° 63: Placa de datos del motor de la extrusora

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Fuente: Autor del presente proyecto de grado

En la tabla N° 5 se pueden observar los datos de la placa antes expuesta en la figura N°

63:

Tabla N° 5: Placa del motor de la extrusora

Numero de serie: 8456033D0

Potencia 36 kW

RPM 1765

Frecuencia 60 Hz

Tensión de alimentación 220 / 440 V

Angulo de desfase Cos 0.85

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Fuente: Autor del presente trabajo de grado

Partiendo de estos datos podemos calcular el consumo de corriente que tendrá el

motor dependiendo de la tensión de alimentación con la que se va a trabajar; teniendo en

cuenta que 1 HP equivale a 746 W y que la tensión de alimentación con la que se va a

trabajar es de 440v, con la formula N° 2 podemos determinar la corriente que consume el

motor en plena carga.

Formula N° 2: cálculo de corriente del motor trifásico

1 HP = 746 W

P = I x V

Donde P = potencia

I = corriente

V = Tensión

I = P/V

I = 36 kW / 440V

I = 81,8 Amp

La corriente calculada debe ser dividida entre raíz de 3 debido a que la alimentación es

trifásica, entonces:

81,8 amp / 1.73

47.3 = 1amp

Fuente: Autor del presente trabajo de grado

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Luego de conocer el consumo de cada uno de los motores se procede a calcular el

consumo de corriente total que va a requerir el tablero cuando se encuentre en pleno

funcionamiento, para esto sumamos todos los consumos individuales en la tabla N° 6:

Tabla N° 6: Sumatoria de los consumos individuales de corriente de cada motor

M1 ( Principal del hidráulico) 49 amp

M2 ( secundario del hidráulico) 24.5 amp

M3 (motor de bomba de lubricación) 0.5 amp

M4 ( motor del soplador) 14.7 amp

M5 (motor de la bomba de agua) 1 amp

M6 ( motor principal de extrusora) 47.3 amp

Total 137 amp

Fuente: Autor del presente trabajo de grado

Partiendo de la tabla N6, conociendo el consumo que va a necesitar el tablero de

control de motores de la máquina Omega, se procede a calcular los conductores de la

alimentación principal del tablero, en la figura N° 64 se muestra la tabla de ampasidad de

los conductores de cobre.

Figura N° 64: Tabla de ampasidad de conductores de cobre

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Fuente: U.P.E.T 2011

Según la tabla de ampasidad de los conductores de cobre mostrados en la figura

N° 64, podemos seleccionar el conductor de cobre de 350 MCM, debido a que puede

soportar hasta 325 amp con aislamiento THW sin sufrir daños, otras de la razones por la

cual se seleccionara este conductor de cobre, es porque se encuentra en el stock de

industrial Uniplasticas C.A.

Para la selección del breaker Principal BK1 mostrado en la figura N° 59, fue

tomado en consideración los criterios impuestos por el personal técnico de Industrias

Uniplasticas, el cual menciona que para los dispositivos de protección contra corto

circuito, deben ser seleccionados con un 60% por encima de la corriente nominal con la

que se van a trabajar; es por esto que se selecciono un breaker térmico de 225 amp de la

marca cuter hammer.

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La selección de la protección contra cortocircuito de tres polos se realizo de

acuerdo a los consumos de corriente individuales de cada motor, se selecciono de tipo

magneto térmico que están identificados en la figura N° 59 como MT en la tabla N° 7 que

sigue a continuación se muestra la selección de cada unos de los dispositivos.

Tabla N° 7 Selección de protección contra corto circuito

Descripción Corriente % superior Capacidad Marca

MT1

Principal HID

49 Amp 60% 90 Amp Schneider

MT2

Secundario HID

24.5 Amp 60% 50 Amp Schneider

MT3

Bomba

Lubricacion

0.5 Amp 60% 9 Amp Schneider

MT4

Soplador

14.7 Amp 60% 25 Amp Schneider

MT5

Bomba de agua

1 Amp 60% 9 Amp Schneider

MT6

Extrusora

47.3 Amp 60% 90 Amp Schneider

Fuente: Autor del presente trabajo de grado

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Fue seleccionada la marca Schneider Electric debido de su gran trayectoria en la

fabricación de productos del área eléctrica, tanto de potencia como de control, y de su

excelente calidad.

La selección de los contactores de tres polos utilizados en el tablero de control de

motores de la máquina Omega se llevo a cabo bajo los criterios de Industrias Uniplásticas,

los cuales describen que: para la maniobra de Motores trifásicos de inducción, los

contactores deben ser de tipo AC3 los cuales son fabricados para cargas inductivas como

motores, se deben elegir con un 80% superior a la corriente que por ellos va a transitar,

esto es con la finalidad de aumentar su vida útil. En la figura N° 59 estos están

identificados como K; en la tabla N° 8 que sigue a continuación se muestra la selección de

cada uno de los dispositivos:

Tabla N° 8 Selección de contactores

Descripción Corriente % superior Capacidad Marca

K1

Principal HID

49 Amp 80% 90 Amp Schneider

K2

Secundario HID

24.5 Amp 80% 50 Amp Schneider

K3

Bomba

Lubricacion

0.5 Amp 80% 9 Amp Schneider

K4

Soplador

14.7 Amp 80% 25 Amp Schneider

K5 1 Amp 80% 9 Amp Schneider

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Bomba de agua

K6

Extrusora

47.3 Amp 80% 90 Amp Schneider

Fuente: Autor del presente trabajo de grado

Para la selección de los conductores de cada uno de los motores identificados en

la figura N° 59 identificados como M; se realizo partiendo de la figura N° 64 donde

menciona la ampasidad de cada calibre del conductor; en la tabla N° 9 se muestra la

selección de los conductores para cada uno de los motores del tablero.

Tabla N° 9: Selección de conductores

Descripción Corriente Calibre aislamiento

M1

Principal HID

49 Amp 2 THW

M2

Secundario HID

24.5 Amp 6 THW

M3

Bomba de

lubricación

0.5 Amp 16 THW

M4

Soplador

14.7 Amp 10 THW

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M5

Bomba de agua

1 Amp 16 THW

M6

Extrusora

47.3 Amp 2 THW

Fuente: autor del presente trabajo de grado

Variador de frecuencia :

Luego de realizado los esquemas eléctricos, y la selección de los dispositivos a

implementar en el tablero de control de motores de la máquina Omega, se realizo el

esquema físico del tablero con un software de diseño asistido por computadora Autocad,

con la finalidad de saber la distribución física de los dispositivos en el tablero. En la figura

N° 65 se muestra el esquema físico de los dispositivos a implementar.

Figura N° 65 Esquema físico de los dispositivos a implementar

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Fuente: Autor del presente trabajo de grado

Diseño y selección de dispositivos para el nuevo tablero de control de calefacción

de la máquina Omega.

Para la elaboración del tablero de calefacción de la máquina Omega y para el

criterio de selección de los dispositivos que se implementaran, fue necesario realizar una

serie de planos eléctricos generales, que integran los tipos de conexiones, dispositivos y

distribución de estos, según las normativas de diseño, simbología y distribución del

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código eléctrico nacional. A continuación se muestra en la figura N° 66 el diagrama

eléctrico del tablero de calefacción principal de la máquina.

Figura N° 66 Diagrama Eléctrico del tablero de calefacción principal

Fuente: Autor del presente trabajo de grado

El diagrama eléctrico de la calefacción principal comprende los conductores: L1,

L2, L3 que tendrán una tensión de 220v entre líneas, suministrado por los

transformadores principales de la compañía Industrial Uniplásticas C.A., un breaker

principal para la protección contra cortocircuito señalado como BK1, doce (12)

interruptores magneto térmicos de dos polos para la protección contra corto circuito

individuales señalados como MT1,2…12; posee doce (12) contactores de tres (3) polos de

bobina 220v, identificados como K1,2…12, los contactores tienen a sus salidas la

conexión de las resistencias calefactoras identificadas como C1,2…. 13.

En la selección de los distintos dispositivos que se implementaran en el nuevo

tablero de calefacción de la máquina Omega, es necesario conocer el consumo total del

sistema y también el consumo individual de cada zona de calefacción.

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Para conocer el consumo individual de cada zona de calefacción es necesario

saber cuántas resistencias intervienen en el calentamiento de dichas zonas, cuanta

potencia posee cada resistencia y su alimentación de trabajo. En la figura N°67 se

muestran todas las zonas de calefacción de la máquina Omega.

Figura N° 67 Zonas de calefacción de la máquina Omega

Fuente: Autor del presente trabajo de grado

La Extrusora posee cuatro (4) zonas de calefacción identificadas como Z1A, Z1B,

Z2, Z3, Z4; La Z1 fue dividida en dos partes debido a que es al zona que posee la mayor

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cantidad de resistencia y su consumo de corriente es alto, es por esto que se usan dos (2)

contactores para minimizar el tamaño de ellos, estos son controlados por la misma señal

de control.

El cabezal posee una (1) zona de calefacción identificada como Z5; el tubo de

transferencia de extrusora al acumulador posee una (1) zona de calefacción denominada

Z6; El acumulador posee dos zonas de calefacción, están representadas como Z7 y Z8;

el tubo de transferencia de acumulador al distribuidor tiene una (1) zona de calefacción

simbolizada como Z9; El distribuidor contiene dos (2) zonas de calefacción llamados Z10

y Z11 , la válvula de seguridad posee una (1) zona de calefacción y está representada

por Z12, las boquillas comprenden siete (7) zonas de calefacción las cuales están

identificadas con Z13, Z14, Z15, Z16, Z17, Z18, Z19.

En la tabla N° 10 que sigue a continuación, se presentan cada una de la zonas,

identificando el numero de resistencias que esta posee, su potencia, su tensión de

alimentación, y el consumo total de la zona; de esta manera se llegara a la selección de

los dispositivos del tablero de calefacción principal.

Tabla N° 10 Calculo de corriente de cada zona de calefacción

Zona N° Resistencias Tensión Potencia Corriente total

Z1A 2 220vac 3500 W c/u 31.81 Amp

Z1B 2 220vac 3500 W c/u 31.81 Amp

Z2 2 220vac 3500 W c/u 31.81 Amp

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Z3 2 220vac 3500 W c/u 31.81 Amp

Zona N° Resistencias Tensión Potencia Corriente total

Z4 2 220vac 3500 W c/u 31.81 Amp

Z5 4 220vac 1700 W c/u 31 Amp

Z6 4 220vac 500 W c/u 9 Amp

Z7 4 220vac 2500 W c/u 45.45 Amp

Z8 6 220vac 2500 W c/u 68.18 Amp

Z9 4 220vac 500 W c/u 9 Amp

Z10 1 220vac 3500 W c/u 16 Amp

Z11 1 220vac 3500 W c/u 16 Amp

Z12 2 220vac 250 W c/u 2.27 Amp

Total 356 Amp

Fuente: Autor del presente trabajo de grado

De acuerdo a los valores arrojados en la tabla N° 10 se puede iniciar la selección

de los dispositivos a implementar en el tablero de calefacción principal de la máquina

Omega.

Tomando en cuenta que el consumo total de corriente, de todas las zonas de

calefacción es de 356 Amp podemos seleccionar el dispositivo de protección contra

cortocircuito, usando el criterio de 60 % por encima del consumo que transitara, se debe

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seleccionar un breaker magnético de 570 Amp, este breaker está identificado en la figura

N°66 como BK1.

Para la selección del contactor principal de calefacción se uso modelos AC1 de

tres (3) polos especiales para cargas resistivas, este contactor debido al consumo total de

corriente debe ser de 570 amp, está identificado en la figura N° 66 como KP

En la tabla N° 11 se seleccionan los dispositivos a usar en cada zona

individualmente

Tabla N° 11: Selección de dispositivos de sistema de calefacción

Zona Corriente Total Magneto

térmico

Contactor Marca

Z1A 31.81 Amp 2 polos 50 Amp 3 polos 50 Amp Schneider

Z1B 31.81 Amp 2 polos 50 Amp 3 polos 50 Amp Schneider

Z2 31.81 Amp 2 polos 50 Amp 3 polos 50 Amp Schneider

Z3 31.81 Amp 2 polos 50 Amp 3 polos 50 Amp Schneider

Z4 31.81 Amp 2 polos 50 Amp 3 polos 50 Amp Schneider

Z5 31 Amp 2 polos 50 Amp 3 polos 50 Amp Schneider

Z6 9 Amp 2 polos 16 Amp 3 polos 18 Amp Schneider

Z7 45.45 Amp 2 polos 72 Amp 3 polos 80 Amp Schneider

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Z8 68.18 Amp 2 polos 110

Amp

3 polos 125

Amp

Schneider

Z9 9 Amp 2 polos 16 Amp 3 polos 18 Amp Schneider

Z10 16 Amp 2 polos 25 Amp 3 polos 25 Amp Schneider

Z11 16 Amp 2 polos 25 Amp 3 polos 25 Amp Schneider

Zona Corriente Total Magneto

térmico

Contactor Marca

Z12 2.27 Amp 2 polos 9 Amp 3 polos 9 Amp Schneider

Fuente: Autor del presente trabajo de grado.

Los magnetos térmicos son representados en la figura N° 66 como MT y los

contactores son identificados como K, luego de identificado los dispositivos a utilizar, se

procedió a la selección del tipo y calibre del conductor de cobre a utilizar según lo

especificado en la figura N° 64, en la tabla N° 12 se identifica los conductores el conductor

utilizado para cada zona de calefacción en especifico.

Tabla N° 12 Selección de conductores para cada zona de calefacción

Zona Corriente Total Calibre Aislamiento

Z1A 31.81 Amp 4 THW

Z1B 31.81 Amp 4 THW

Z2 31.81 Amp 4 THW

Z3 31.81 Amp 4 THW

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Z4 31.81 Amp 4 THW

Z5 31 Amp 4 THW

Z6 9 Amp 14 THW

Z7 45.45 Amp 4 THW

Z8 68.18 Amp 2 THW

Z9 9 Amp 14 THW

Zona

Corriente Total

Calibre

Aislamiento

Z10 16 Amp 10 THW

Z11 16 Amp 10 THW

Z12 2.27 Amp 16 TF

Fuente: Autor del presente trabajo de grado

Diseño y selección de dispositivos para el área de boquillas del nuevo tablero de

control de calefacción de la máquina Omega.

Para la elaboración del tablero de calefacción de boquillas de la máquina Omega y

para el criterio de selección de los dispositivos que se implementaran, fue necesario

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realizar una serie de planos eléctricos generales, que integran los tipos de conexiones,

dispositivos y distribución de estos, según las normativas de diseño, simbología y

distribución del código eléctrico nacional. A continuación se muestra en la figura N° 68 el

diagrama eléctrico del tablero de calefacción principal de la máquina.

Figura N° 68: Esquema eléctrico del área de boquillas del tablero nuevo de

calefacción de la máquina Omega.

Fuente: Autor del presente trabajo de grado

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El diagrama eléctrico del área de boquillas de la calefacción principal comprende

los conductores: L1, L2, L3 que tendrán una tensión de 220vac entre líneas, suministrado

por los transformadores principales de la compañía Industrial Uniplásticas C.A., un

breaker principal para la protección contra cortocircuito señalado como BK1, y un

contactor principal de calefacción ilustrado como KP, este diagrama está comprendido

dentro de la figura N° 66, pero por razones de espacio fueron divididos para mejorar su

comprensión , este esquema posee 7 zonas de calefacción denominadas boquillas,

encargadas de la calefacción de los puntos de inyección de la máquina Omega.

Están protegidas contra corto circuito por magneto térmicos de alta velocidad

identificados en la figura N° 68 como MT, y el seccionador en este caso se realiza con

SSR, igualmente identificado en el esquema eléctrico, estas resistencias calefactoras

trabajan con una alimentación de 110 vac y poseen una potencia de 150 wts,

consumiendo una corriente de 1.36 Amp c/u, es por esto que, se seleccionaron Magneto

térmicos de 6 Amp y SSR de 10 Amp.

Luego de realizado los esquemas eléctricos, y la selección de los dispositivos a

implementar en el tablero de control de de calefacción de la máquina Omega, se realizo el

esquema físico del tablero con un software de diseño asistido por computadora Autocad,

con la finalidad de saber la distribución física de los dispositivos en el tablero. En la figura

N° 69 se muestra el esquema físico de los dispositivos a implementar

Figura N° 69: Esquema de distribución de los componentes en el tablero de calefacción

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Fuente: Autor del presente trabajo de grado.

En la figura N° 70 se ejemplifica como debe ser la distribución de ambos tableros,

motores y calefacción en el espacio físico de la máquina Omega.

Figura N° 70: Esquemático de posición de los tableros en la máquina Omega

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Fuente: Autor del presente trabajo de grado

Construcción del nuevo tablero de potencia para la máquina Omega.

El inicio a la construcción de los nuevos tableros de potencia (tablero de motores y

tablero de calefacción), se llevo a cabo a partir de los diseños realizados en el software

AutoCad, los cuales fueron hechos en tamaño real, para así, poder calcular el tamaño

físico que ocuparía los dispositivos dentro de los tablero; luego de elegidos los

dispositivos a implementar, se clasifican según el funcionamiento que cumplan y son

seccionados por las canaletas usadas para enrutar el cableado, estas garantizan, tanto la

estética como el orden de el tablero, se pueden observar en la figura N° 71

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Figura N°71: Instalación de canaletas

Fuente: Autor del presente trabajo de grado

Luego de tener el tablero seccionado y tener fijas las canaletas, se inicia la

instalación de los rieles simétricos sobre los cuales son fijados los dispositivos, hecho

esto, se empieza a distribuir los dispositivos sobre los rieles de soporte, según los

especificado en el esquema diseñado en AutoCad, luego de tener los dispositivos en sus

respectivos lugares, se inicia el cableado de los mismos, para el cableado de control se

utiliza cable calibre18 AWG debido a la poca corriente que se maneja y a su flexibilidad,

el color del cableado identifica el tipo de tensión de control y potencia, el cableado

realizado con color rojo representa las señales de control en AC 110vac, el cableado azul

representa señales de control en DC a 24vdc, el cableado amarillo simboliza a señales

analógicas , estos van dirigidos hacia el PLC y sus módulos de entras y salidas, el

cableado negro representa los conductores de potencia que son los que se dirigen hacia

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motores o zonas de calefacción, todo el cableado es direccionado a borneras de entrada ,

salidas y distribución; en la figura N° 72 se observa el proceso de cableado de los tablero.

Figura N° 72: Proceso de cableado de los tableros de control.

Fuente: Autor del presente trabajo de grado

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Luego de instalar y cablear todos los dispositivos en ambos tableros, se inicia el

cableado hacia la máquina omega, a sus zonas de calefacción y a sus motores, este

cableado se realizo de forma paralela al cableado original, esto se hiso con el fin de, no

parar la máquina y de esa forma no detener la producción; la canalización del cableado

que llega a todos los puntos eléctricos de la máquina se realizo a través de tubería

cuadrada ligera de 2x2, y segmentada de acuerdo a la dirección que llevaba cada

cableado, esto con el fin de tener cada sección por separado y en el caso de que existirá

una sobrecarga de algún cable y este se fundiera, no afectaría a todo el cableado de la

máquina, los cables fueron llevado hacia los puntos eléctricos sin conectarse, ya que este

trabajo de debe realizarse en el mes de diciembre del 2011, debido a que, es el momento

donde la máquina es detenida por vacaciones colectivas.

Otra modificación implementada a la máquina, fue el uso de un posicionador lineal

en el acumulador, este funciona entregado un valor de tensión analógico proporcional a

la posición que se encuentre el emisor de la barrera, con este dispositivos se eliminan los

sensores finales de carrera que anteriormente se usaban para controlar la posición del

acumulador, ya que desde el PLC se puede hacer la misma función y de manera más

precisa. Lo anterior fue una mejora importante desde el punto de seguridad, ya los

sustituidos finales de carrera constantemente eran mal ajustado por el personal

encargado de realizar los cambios de moldes y por los operarios, lo cual podía ocasionar

un incidente por un sobre llenado del acumulado.

Los cables de alimentación L1, L2, L3 de tensión 220vac se tendieron a través de

una bandeja en la parte superior de la máquina, esto se llevo por medio de conductores

de 350 MCM debido al consumo total del tablero de calefacción, se usaron terminales tipo

“L” de 600 – 1000 MCM para el empalme de los conductores al breaker principal del

tablero de calefacción, y otros terminales tipo “L" de 350 -500 MCM para el empalme entre

los demás dispositivos de la alimentación principal, debido a recortes de presupuesto para

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el tablero de motores, no se pudo tender cables de 350 MCM desde el transformador

principal de 440vac hasta el tablero, entonces se utilizo un transformador elevador de

tensión alterno situándolo en la parte superior del tablero de calefacción, que poseía la

máquina anteriormente para conseguir así la elevación de 220vac hasta 440vac, en la

figura N° 73 se puede observar las conexión de alimentación del tablero de calefacción, y

de motores, también la conexión del transformador elevador.

Figura N° 73: conexiones de alimentación para los tableros y el transformador

Fuente: Autor del presente trabajo de grado

Luego de realizado el trabajo de cableado de los tablero de potencia, se inicio el

cableado que se dirige desde el PLC hacia los nuevos tablero, estos son todos los cables

que controla todas las zonas de calefacción, control de motores, sirenas, también la

entrada del supervisor trifásico y de alimentación de la fuente de poder del PLC; también

se realizo el cableado de todo el sistema hidráulico y se direcciono hacia el nuevo el

tablero del PLC En la figura N° 74 se aprecian los conductores de control tendidos desde

los nuevos tableros y el sistema hidráulico.

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Figura N° 74: Cableados de control

Fuente: Autor del presente trabajo de grado

Selección de los dispositivos de control.

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La selección de dispositivos de control comprende el conjunto de controladores

lógicos programables, los instrumentos de conexión y monitores de procesos requeridos

para la implementación deseada, los cuales serán dispuestos a continuación con sus

respectivos criterios de selección.

Controlador Lógico Programable (PLC):

PLC Serie 300 modelo PS4-341-MM1 Moeller, En primera instancia se decide

seleccionar el PLC PS4-341-MM1debido a que es un dispositivo muy versátil, Posee una

capacidad de expansión de 5 módulos Le4 de entradas y salidas Digitales y con la opción

de poseer un PLC esclavo se puede aumentar a 5 módulos Le4 de entradas y salidas

Digitales. Y con una capacidad de conexión de 8 equipos remotos ya sean Monitores de

control MV4 o MI4, Botoneras, PLC esclavos y módulos analógicos EM4. Ver figura N° 75

Figura N° 75 PLC PS4-341-MM1

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Fuente: klocknermoeller (2007)

Trabaja con una tensión de alimentación de 24vdc y corriente de 1 Amp; posee 16

entradas digitales de 24v y 2 entradas analógica, también cuenta con 14 salidas digitales

de 24v 0.5 Amp y una salida analógica de 0-10 V con resolución de 10 bits; tiempo de

procesamiento de 0.5ms por instrucción, tipo de conexión entre los equipos de expansión

remota (Fieldbus) suconet k.

El software de programación es aplicable a todos los Sucosoft S40, un paquete de

programación fácil de usar con la norma IEC 61131-3.

Para la selección de módulos de expiación local, se tomo el número de entrada y

salidas que se necesitan para la máquina Omega y su tipo (digitales o analógica); en la

tabla N° 13 se muestran las entradas y su descripción.

Tabla N° 13 Entradas del sistema

Descripción Sensor Tipo

Inyectores abiertos Final de carrera Digital

Inyectores cerrados Final de carrera Digital

Prensa abierta Final de carrera Digital

Pausa de la prensa Final de carrera Digital

Seguridad del acumulador Final de carrera Digital

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Alta presión Presostato Digital

Parada de Emergencia Pulsador NC Digital

Supervisor trifásico Contacto NO Digital

Posicionador lineal Sensor de posición Analógico

Posicionador lineal Sensor de posición Analógico

Gatos abiertos Final de carrera Digital

Gatos cerrados Final de carrera Digital

Silo vacío Sensor de presencia Digital

Silo medio Sensor de presencia Digital

Silo lleno Sensor de presencia Digital

Tolva vacía Sensor de presencia Digital

Descripción Sensor Tipo

Lectura de corriente del

variador

Variador de frecuencia Analógica

presión de extrusora Sensor de presión Analógica

Total 19

Fuente: Autor del presente trabajo de grado

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En la tabla N° 14 se muestran todas las salidas del sistema su tipo y tensión

Tabla N° 14: Salidas del sistema

Descripción Tipo Tensión

Z1 A/B Digital 110vac

Z2 Digital 110vac

Z3 Digital 110vac

Z4 Digital 110vac

Z5 Digital 110vac

Z6 Digital 110vac

Z7 Digital 110vac

Z8 Digital 110vac

Descripción

Tipo

Tensión

Z9 Digital 110vac

Z10 Digital 110vac

Z11 Digital 110vac

Z12 Digital 110vac

Z13 Digital 24vdc

Z14 Digital 24vdc

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Z15 Digital 24vdc

Z16 Digital 24vdc

Z18 Digital 24vdc

Z19 Digital 24vdc

Abrir prensa Digital 110vac

Cerrar prensa Digital 110vac

Abrir inyectores Digital 110vac

Cerrar inyectores Digital 110vac

Abrir gatos Digital 110vac

Cerrar gatos Digital 110vac

Velocidad de la extrusora Analógica 0-10vdc

Sirena Digital 110vac

Luz roja Digital 110vac

Luz verde Digital 110vac

Descripción Tipo Tensión

Luz azul Digital 110vac

Bomba principal del sistema

hidráulico

Digital 110vac

Bomba secundaria del

sistema hidráulico

Digital 110vac

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Motor de extrusora Digital 110vac

Bomba de lubricación de

extrusora

Digital 110vac

Motor del soplador Digital 110vac

Bomba de agua Digital 110vac

Contactor de calefacción

principal

Digital 110vac

Presión piloto Digital 110vac

Total 38

Fuente: Autor de presente trabajo de grado

Partiendo de las tablas N° 13 y N° 14 tenemos el total de entradas y salidas

necesarias para el funcionamiento del sistema de control de la máquina Omega y con

esto el criterio de selección de los módulos de expansión remota;

Módulos de expansión local: se selecciono 1 modulo modelo LE4-206-AA1

debido a que posee 4 entradas analógicas y dos salidas analógicas de 0 a 10 v

1 modulo modelo LE4-116-DD1 de 8 salidas digitales a 24v, 2 módulos de salidas a relé

modelo LA4-108-XD1 poseen 8 salidas c/u. En la figura N° 76 se muestran los módulos

de expansión remota

Figura N° 76 Módulos de expansión remota

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Fuente: klocknermoeller (2007)

módulos de expansión remota: los módulos de expansión remota

implementados trabajan específicamente en sensar temperaturas mediante temocuplas

tipo J, son 12 zonas las zonas de calefacción que se controlan mediante termocuplas, es

por esto que tenemos 4 módulos ya que cada uno posee 6 entradas de termocuplas. Ver

figura N° 77

Figura N° 77 Módulos de expansión remota de termocuplas

Fuente: klocknermoeller (2007)

Selección de modulo de botoneros de control, para el PLC PS4-341-MM1 existe un

modulo de expansión remota de botoneras de control, la cual elimina todo tipos de

conexión punto a punto con botones externos al tablero, debido a su protocolo de

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comunicación FieldBus suconet k, esta botonera posee los componentes necesario para

el control de la máquina, con ella se selecciona, modos de trabajo de la máquina,

movimientos de prensa, inyectores, gatos de molde, posee un pulsador donde se

visualizan y resetean alarmas, un pulsador de inicio de ciclo y otro pulsador de apertura

de la válvula de seguridad. Ver figura N° 78

Figura N° 78 Módulo de botoneras de expansión remota

Fuente: Autor de presente trabajo de grado

Selección de la pantalla HMI: Fue seleccionado el modelo MV4-670 debido a la

conexión de FieldBus suconect k, formando parte de los módulos de expansión remota

que son compatibles con el PLC PS4-341-MM, posee puerto Ethernet para futuras

aplicaciones en sistemas Escadas, además de contener una interfaz gráfica a color, tiene

una posibilidad de memoria para el registro de recetas, y es programable a través del

software Galileo – Panel Desing Tool S40. V4.20. ver figura N° 79

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Figura N° 79: HMI MV4-670, software de programación

Fuente: klocknermoeller (2007)

Programación del sistema de control:

Para realizar la programación del sistema de control, fue necesario el estudio y la

realización de diagramas en bloque para facilitar de esta manera la lógica de

funcionamiento que debe poseer dicho programa en el PLC; en Primera instancia se

realizo un diagrama de bloques general, para identificar las rutinas que debe realizar el

PLC durante cada etapa del proceso de fabricación de una pieza plástica.

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Diagrama de bloque del proceso general:

En el siguiente diagrama de bloques mostrado en la figura Nº 80 se representa el

funcionamiento general del sistema de control a lazo cerrado de la máquina de inyección

de plástico Omega que es identificado con las flechas de color rojo, también se muestra

las variables controlables que domina el PLC durante cada uno de los procesos de la

máquina, estos los representamos con las flechas azules y las variables externas que en

este caso representa a los operarios de las máquinas son identificados con las flechas de

color verde.

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Figura Nº 80 Diagrama en bloque general del funcionamiento de la máquina de inyección

de plástico Omega.

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Fuente: Autor del presente trabajo de grado

Fase 1 (Material): En esta fase se suministra el material plástico en forma de

gránulos (Pelets) mezclado entre materia prima virgen y materia prima recuperada, a

través de un sistema de soplado aplicando el efecto Venturi, que llena una tolva y esta

acumula el material mientras distribuye este hacia la extrusora.

Fase 2 (Extrusora): Extrusora es la zona donde se funde y se transporta el

material hacia el acumulador, en esta zona el PLC domina el control tanto del motor del

tornillo como el control de las temperaturas de las 5 zonas de calefacción que en ella

existe, el PLC debe mantener constante las RPM del motor de acuerdo a los valores

introducidos por el monitor de procesos; también mantiene constante las temperaturas en

las 5 zonas de calefacción de acuerdo a su valor de funcionamiento (set point), también

introducidos por el monitor de procesos; el tornillo tiene la función de transportar y generar

una presión en el material ya fundido por las altas temperaturas para que se desplace

hacia el acumulador

Fase 3 (Tubo de transferencia): Es el conducto que une la extrusora y el

acumulador este posee una zona de calefacción controlada por el PLC que realiza la

función de mantener el conducto a una temperatura estable alrededor del set point

introducido por el monitor de procesos para que el material no se enfríe en el recorrido y

se endurezca.

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Fase 4 (Carga del acumulador): El material empujado por al extrusora entra en el

acumulador, este posee 2 zonas de calefacción controladas por el PLC, que cumplen la

función de mantener temperaturas estables alrededor del set point introducido por el

monitos de procesos y garantizar que el material permanezca fundido mientras se cumple

el ciclo de carga del acumulador.

Fase 5 y 6 (Acumulador lleno y Apertura de inyectores): Cuando el acumulador

termina el ciclo de llenado, el PLC recibe una señal analógica enviada por el posicionador

lineal 1, que es interpretada como el estado de acumulador lleno, en ese momento el PLC

activa el Hidráulico 4 hasta recibir la señal del micro swiche arriba que le indica el estado

de inyectores abiertos al PLC; los inyectores abren permitiendo el paso del material hacia

el molde, los inyectores poseen 7 zonas de calefacción, también estas controladas por el

PLC que en este caso, trabajan de modo proporcional de acuerdo a los parámetros

introducidos en el monitor de procesos; este modo proporcional funciona partiendo de un

tiempo en base a diez (10) segundos, donde se controla el ciclo de trabajo por medio de

la pantalla HMI

Fase 7 y 8 (Descarga del acumulador y tubo de transferencia 2): Sobre el

acumulador hay dos pistones hidráulicos lleno de aceite que se comunican con 4

bombonas ya presurizadas con gas nitrógeno (N²O) estando el acumulador vacío, esto es

para hacer la veces de un resorte neumático (similar a los sistemas hidroneumáticos de

los hogares), pero en vez de bombear agua se desplaza el aceite lo que mueve los

pistones y éstos a sus vez empujan el material del acumulador, atravesando el tubo de

transferencia 2 para dirigirse hacia el molde, en el tubo de transferencia 2 existe 1 zona

de calefacción que es controlada por el PLC y este se encarga de mantener la

temperatura constante alrededor del set point introducido por el monitor de procesos.

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Fase 9, 10 y 11 (Descarga de material en el molde, Acumulador vacío y

Cerrado inyectores): La descarga de material en el molde sucede hasta que el

posicionador línea 1 le envía una señal análoga al PLC que este lo interpreta como la

posición vacía del acumulador, en ese momento el PLC envía una señal activando el

hidráulico 3 que se encargar de cerrar los inyectores hasta que el microswiche de posición

abajo es activado y se le indica al PLC que se ha llegado a la posición de inyectores

cerrados.

Fase 12 y 13 (Tiempo de enfriamiento y Apertura de molde): El tiempo de

enfriamiento se inicia cuando el PLC determina que el acumulador se encuentra vacío,

mediante un temporizador de retardo a la conexión (On delay), el cual lleva el tiempo

introducido por el monitor de procesos, cuando este se cumple el PLC envía una señal de

accionamiento del hidráulico 2, que permite la apertura del molde hasta que el

posicionador lineal 2 le envía una señal análoga que es interpretada como molde abierto.

Fase 14 (Retiro de la pieza): El operario de la máquina es el encargado de retirar

la pieza cuando el ciclo de la maquina es finalizado.

Fase 15 (Inicio de ciclo): El operario cuando ya ha desmontado la pieza debe

accionar el pulsador de inicio de ciclo para que se repita nuevamente todo el proceso.

Para el control de temperaturas de la máquina, se realizo un diagrama de bloques

a lazo cerrado, con la finalidad de comprender como debe ser programado en el PLC. Ver

figura N° 81

Figura N° 81: Diagrama de bloques a lazo cerrado del control de temperaturas

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Fuente: Autor del presente trabajo de grado

Partiendo de la Figura N° 82 se describen cada uno de los bloques que integran el

sistema de control de temperaturas a lazo cerrado.

Transductor: El transductor es el encargado de convertir un efecto físico, que en

este caso es la temperatura, en una señal de tensión para que luego pueda ser procesado

por el controlador así este puede realizar la maniobra para la que este programado, en

este caso el transductor comprende las termocuplas Tipo J con la que se trabaja en la

máquina Omega.

Controlador: Es el dispositivo encargado de analizar los datos de los sensores y

transductores y realizar las maniobras para la que este programado, en nuestro caso

representa al controlador lógico programable PLC.

Actuador: Son los dispositivos de campo encargados de realizar la acción emitida

por el controlador, esto comprende a las electroválvulas, solenoides, luces pilotos,

contactores, SSR, etc.

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El análisis de la figura N° 82 se realiza de la siguiente manera, en todo momento el

transductor está midiendo la salida del sistema que en este caso es la temperatura de la

zona de calefacción, entonces, teniendo en cuenta que el controlador posee parámetros

preestablecidos sobre la temperatura que se desea obtener en la salida, este toma

decisiones de accionar el contactor o no, para calentar o no, de acuerdo a la lectura

obtenida de la temperatura de la zona de calefacción.

Para el sistema de control de la velocidad de la extrusora se realiza mediante un

diagrama en bloque a lazo abierto como se puede ver en la figura N° 82.

Figura N° 82: Diagrama en bloque a lazo abierto del control de velocidad de la extrusora

Fuente: Autor del presente trabajo de grado

El diagrama de bloques de la figura N° 82, se tiene la entrada, que es el valor

establecido, que representa la pantalla HMI, luego el controlador representa el dispositivo

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de control del sistema, refiriéndose en este caso al PLC, y el actuador que se identifica

como el dispositivo que realiza la acción, representado al variador de velocidad. Este

sistema de control es a lazo abierto debido a que no existe una realimentación es decir no

existe ninguna señal que le indique al controlador el estado de la salida del actuador.

Luego de presentar y comprender los sistemas de control a implementar en la

lógica del PLC se procede a la programación del mismo:

El software utilizados para la programación que se realiza para el control del

autómata y pantalla corresponden a: 1- sucosoft S40 el cual es requerido para poder

programar todos los PLC de la seria PS4. Este programa permite la creación de topología

de los dispositivos de campo y locales, así como la creación de subrutinas que consolidan

las funciones de control deseadas, permite también corrida en caliente del programa

instalado en el PLC para el monitoreo de los procesos a tiempo real.

Para la pantalla HMI se requiere del software Galileo – Panel Desing Tool S40.

V4.20. que brinda la posibilidad de creación de recetas, de niveles de seguridad, alarmas

y toda una gama de iconos gráficos para el monitoreo del proceso en tiempo real. Al

adquirir los productos del proveedor (Moeller) se requiere de la licencia otorgada por la

empresa para su programación. Ver figura N° 83

Figura N° 83 Software de programación

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Fuente: Autor del presente trabajo de grado

Topología:

La programación principal comprende el diseño estructural o topología que se

desea controlar, colocando los dispositivos de control, ya sean los módulos de extensión

local o remota; los módulos de extensión local son los dispositivos situados de manera

horizontal, como se pueden ver en la figura N° 84; estos dispositivos comprenden, los

módulos de entrada y salidas de 24vdc, de salidas a relé y de entradas y salidas

analógicas es aquí que se le otorga una dirección en el PLC para que puedan ser usados

en el programa posteriormente.

Los módulos de extensión remota están situados de manera vertical en la figura

N° 85, estos comprenden los módulos de termocuplas tipos J, el modulo de botonera y la

pantalla HMI, acá es donde le indica al PLC que tipo de pantalla HMI se va a utilizar, las

velocidades de transmisión de datos y las dirección de comunicación, la interconexión de

estos módulos es lograda por medio del protocolo FieldBus suconet k, que es estándar en

toda la serie de PLC PS4 Moeller

Figura N° 84 Topología del PLC

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Fuente: Autor del presente trabajo de grado.

Software del PLC

Luego de establecer e indicar al PLC con que dispositivos se disponen a trabajar

se inicia la realización del programa.

La programación del software se realiza al integrarle funciones que se traducirán

en órdenes dadas por el dispositivo maestro (PLC) hacia los módulos de extensión tanto

local como remota. Estas órdenes dependen de las entradas que reciba, ya sea por medio

de sensores, transductores o por los datos de la pantalla HMI y por módulo de botoneras,

el procesamiento de estos datos corresponderán a las salidas que se dirigen hacia los

actuadores de campo, que en este caso son los contactores, electro válvulas y SSR

seleccionados.

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Bloques de función:

En la figura N° 85 se presentan todos los bloques de función que conforman toda

la programación del PLC, Se presenta un bloque principal llamado Tesis, es a este que se

le integran los demás bloques de función para realizar un sistema de control eficaz, la

programación es realiza en lógica de escaleras, esta es denomina POU

Figura N° 85 Pantalla principal del programa Sucosoft S40

Fuente: Autor del presente trabajo de grado

Bloque de función Principal (Tesis): Este bloque de función comprende la raíz

del programa de la máquina Omega, el cual se encarga de controlar todos los

movimientos mecánicos de la máquina, así como también, generar las alarmas, la

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comunicación con la pantalla HMI y es a éste que se le integran todas las subrutinas que

de control, logrando un enlace entre cada una de ellas para, controlar de manera eficiente

el proceso de control de la maquina Omega. Ver CD de anexo.

Bloque de función de tiempo de ciclo (sub rutina): esta se encarga de llevar un

registro de los ciclos realizados por la máquina, con la finalidad de llevar un control del

tiempo que demora la máquina en realizar una pieza plástica Ver CD de anexo.

Bloque de función de tiempo de enfriamiento (sub rutina): Este bloque de

función se encarga de realizar la etapa de enfriamiento de la pieza, el cual consiste en

que luego de inyectado el material en el molde y si se encuentra en modo automático se

inicie un tiempo de enfriamiento, que tendrá la duración especificado por la pantalla HMI.

En ella se presenta un parte del código de programación. Ver CD de anexo

Bloque de función de tiempo de inyección (sub rutina): El bloque de función se

encarga de establecer un límite de tiempo al momento de la inyección, este límite es

establecido por medio de la pantalla HMI, esto tiene la finalidad de proteger el molde de

una sobrecarga de material, ya que si el tiempo que demora la máquina inyectado supera

el tiempo establecido de inyección, instantáneamente el PLC ejecuta la orden de finalizar

la inyección de material. Ver CD de anexo

Bloque de función posición del acumulador (sub rutina): este bloque tiene la

finalidad de establecer los parámetros de carga de material, por medio de la pantalla HMI

se establece la cantidad de material que se desea inyectar en el molde, también genera

alarmas de sobrecarga del acumulador en distintos niveles. Ver CD de anexo

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Bloque de función de temperaturas individuales (sub rutina): Se encarga del

control de las temperaturas en cada zona de calefacción de manera individual, partiendo

de lo antes expuesto acerca del control de temperatura a lazo cerrado, este bloque

genera alarmas de alta temperatura, baja temperatura, estos parámetros de alarmas y

set point son establecidos por medio de la pantalla HMI. Ver CD de anexo

Bloque de función driver (sub rutina): En este bloque se realiza la conversión

de la información que proviene de la pantalla HMI del parámetro de velocidad de la

extrusora, para obtener una salida analógica proporcional a la velocidad introducía. Ver

CD de anexo

Bloque de función de Boquillas (sub rutina): El bloque de función de boquillas

se encarga del control de la calefacción de estas, al no poseer termocuplas para sensar la

temperatura, sea trabajado el encendido de manera proporcional a un lapso de 10

segundos, donde puede ser seleccionado el ciclo de trabajo de manera individual a cada

boquilla desde la pantalla HMI. Ver CD de anexo

Bloque de función convertidor de temperatura (sub rutina): en la figura N° 96

se aprecia parte del código del bloque de función de convertidor de temperaturas, la

señal entregada por las termocuplas tipo J, son convertidas en una señal binaria con

resolución de 16 bits (Palabra) por los módulos de termocuplas, es aquí donde el bloque

de función escala esa señal para entregar un valor real que puede ser monitoreado por la

pantalla HMI y a partir de este valor se lleva a cabo el control de las temperaturas . Ver

CD de anexo

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Bloque de función de temperaturas (sub rutina): este bloque de función se

encarga de controlar los modos de trabajo de las zonas de calefacción, ya sea si se está

trabajando bajo control de termocuplas o modo proporcional, o si es necesario el inicio del

precalentamiento; esto solo si se está arrancando la máquina. Ver CD de anexo

Bloque de función de Prensa (Sub rutinas): El bloque de función de prensa se

encarga del control de la prensa. Ver CD de anexo

Bloque de función de T_On y T_Off (sub rutinas): estos dos bloques de función

se encarga de convertir los valores de variables INT que se cargan en la pantalla como

parámetros de tiempo, en variable TIME para realizar temporizaciones de retardo a la

conexión y a la desconexión. Ver CD de anexo

Software de la pantalla HMI (MV4-670):

La pantalla es la interfaz hombre-máquina (HMI), esta brinda las formas para

poder interactuar con el proceso, cambiar parámetros, visualización en tiempo real del

estado de la máquina; todo esto para facilitar el trabajo del operador; se usa el software

Galileo – Panel Desing Tool S40 mencionado anteriormente, la pantalla posee una gama

de 256 colores, y la característica más atractiva es que es totalmente táctil, es decir no

posee botonería externar, con solo presionar sobre el panel de la pantalla, se pueden

acceder a parámetros según se halla programado la misma.

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Para iniciar la programación en la pantalla HMI, en primer lugar se debe crear un

nuevo proyecto, se deben configurar las direcciones y protocolos de comunicación tal cual

como se realizo en la pantalla de topología del PLC. Cada una de las ventanas que se

van a visualizar en la pantalla, son denominadas por el software como mascaras, estas

mascaras son programas en base a gráficos, es decir se pueden crear botones,

asignarles un funcionamiento, y se le asigna una dirección, que en el PLC serán usadas

para efectuar las acciones que ocurran al pulsar ese botón.

Máscara Principal: comprende la ventana principal de la pantalla HMI, esta

ventana permite el acceso a todas las secciones del programa, se puede ver en la figura

N° 86

Figura N° 86: Mascara principal de la pantalla HMI

Fuente: Autor del presente trabajo de grado

Máscara de menú de temperaturas: esta mascara secciona en dos (2) las zonas

de calefacción, zonas de calefacción general y zona de boquillas, esta nos direcciona a

cada una de estas pantallas. Ver figura N°87

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Figura N° 87 Masca de menú de temperaturas

Fuente: Autor del presente trabajo de grado.

Máscaras de zonas de temperaturas: en esta mascara se presentan las zonas

de calefacción principales de la máquina, como se puede observar en la Figura N° 88 esta

mascara nos presenta un menú completo de parámetros de cada zona de temperaturas

como por ejemplo: nombre de la zona de calefacción, la luz piloto indica el estado en que

se encuentra la salida del PLC asociada a esa zona de calefacción, el set point de la

temperatura que se desea alcanzar, la lectura sensada por la termocuplas, alarmas de

alta temperaturas, alarmas de baja temperaturas y la tolerancia de calentamiento.

También presenta una sección de opciones avanzadas que será explicada más adelante.

Figura N° 88: Mascara de zonas de temperaturas.

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Fuente: Autor del presente trabajo de grado.

Máscara de opciones avanzadas de temperaturas: esta mascara representa

alguno parámetros sobre el funcionamiento de la zona de temperatura, se puede observar

en la figura N° 89 se tiene en primer lugar un botón llamado proporcional, este se encarga

de hacer que el PLC controle la zona de calefacción de forma proporcional al tiempo que

se especifica debajo de este botón, e ignore la lectura de termocupla, también se muestra

los parámetros del precalentamiento, y el parámetro de seguridad por bajas temperaturas;

También se presenta un grafico que arroja una curva de comportamiento de la

temperatura en un lapso de tiempo, esta mascara es común para todas las zonas de

calefacción, aunque dependiendo en la zona que se haya accedido se pueden modificar

parámetros de forma independiente

Figura N° 89 Mascara de opciones avanzadas de temperaturas

Fuente: Autor del presente trabajo de grado.

Máscara de boquillas: esta mascara posee los parámetros de funcionamiento de

las boquillas, debido a que no poseen termocuplas, su modo de control es a través de un

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encendido proporcional especificado a cada una de ellas, la luz piloto indica el estado en

que se encuentra la salida del PLC asociada a esa zona de calefacción. Ver figura N° 90

Figura N° 90 Mascara de boquillas.

Fuente: Autor del presente trabajo de grado

Máscara de extrusora: en ella se muestran todos las variables que intervienen en

el control de la extrusora, aunque en este momento muchas de ellas no se estén

utilizando, se ha reflejado para ir anexando más adelante cada unos de estos parámetros

y mejorar el control de la misma, actualmente solo se puede controlar la velocidad de la

extrusora. Ver figura N° 91

Figura N° 91 Mascara de extrusora.

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Fuente: Autor de presente trabajo de grado.

Máscara de Alarmas: en la presente mascara mostrada en la figura N° 92, se

presenta las alarmas de fallas diagnosticadas por el sistema, posee un botón de ayuda

que facilita una descripción más detallada de las alarmas, registra un histórico de alarmas

que pueden ser impresos para llevar un control de las fallas ocurridas.

Figura N° 92: Mascara de Alarmas.

Fuente: Autor del presente trabajo de grado

Máscara de control de motores: esta brinda un panel de pulsadores que

permiten el encendido de los motores que posee la máquina Omega. Ver figura N° 93

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Figura N° 93: Mascara de motores

Fuente: Autor del presente trabajo de grado.

Máscara de monitor: esta es la pantalla más importante del programa ya que esta

permite visualizar el proceso a tiempo real, en ella también se pude controlar la velocidad

de la extrusora, indica la cantidad de material almacenado en el acumulador, tanto de

forma numérica como gráfica, posee un contador de piezas, que tiene la finalidad de llevar

un control de número de piezas producidas por turno, allí se establecen los parámetros de

enfriamiento, de inyección y de control de ciclos. Y por ultimo pose la opción de cambiar el

modo de control de la calefacción, denominado modo retro, este consiste en establecer

una temperatura estandarizada de acuerdo al set point introducido en todas las zonas de

calefacción, también posee una barra de ventanas que permiten el acceso a dichas

máscaras identificadass con una imagen o descripción.. Ver figura N° 94

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Figura N° 94 Mascara de monitor

Fuente: Autor del presente trabajo de grado.

Mascara de acumulador, en la figura N° 95 se presenta el contenido de esta máscara, es

aquí donde se introducen los parámetros de cantidad de material que se desea inyectar y

posee una representación gráfica del acumulador para poder visualizar la cantidad de

material que está almacenando en tiempo real.

Figura N° 95: Máscara del acumulador

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Fuente: Autor del presente trabajo de grado

Máscara de prensa: Actualmente se encuentra deshabilitada.

Máscara de contraseñas: acá es donde se seleccionan los usuarios que

manipularan la pantalla HMI, dependiendo del usuario cargado se le permite, o restringe

el acceso a ciertos parámetros, se selecciono 4 niveles de seguridad, el nivel tres (3), es

el usuario que no tiene acceso a ningún parámetro de la maquina, nivel dos (2) o nivel

operador, este posee acceso a ciertos parámetros de la máquina como son las

velocidades de la extrusora, nivel uno (1) o nivel supervisor, este posee un poco mas de

acceso a los parámetros de la máquina ya que estos son los encargados de controlar las

variables del proceso, y el nivel cero (0) o nivel máster posee acceso a todos los

parámetros de la máquina, esto se realizó para mantener un poco de más control en la

parametrizacion del proceso, para mantenerlo lo más constante posible. Ver figura N° 96

Figura N° 96: Máscara de contraseñas.

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Fuente: Autor del presente trabajo de grado.

Máscara de ciclos: esta se encarga de llevar el tiempo que se tarda la máquina

en realizar un ciclo. Ver figura N° 97

Figura N° 97 Máscara de ciclos

Fuente: Autor del presente trabajo de grado.

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Máscara de ayudas: Esta mascara tiene la finalidad de mostrar una guía al

operario en el momento de arrancar la máquina. Ver figura N° 98.

Figura N° 98 Mascara de ayudas.

Fuente: Autor del presente trabajo de grado.

Pruebas del funcionamiento del nuevo tablero y el control del PLC:

La prueba en conjunto de los nuevos tableros y el control del PLC, era imposible

de realizar mientras la máquina Omega se mantuviera operativa, se debió esperar hasta

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el 15/12/2011, que era la fecha en la que industrias Uniplasticas realizo una parada de

planta debido a las vacaciones colectivas.

Mientras se esperaba la fecha antes mencionada, se elaboró un pequeño tablero

de pruebas, este tablero consistía de swiches, pulsadores, y potenciómetros, para simular

cada una de las entradas que posee la máquina, con este tablero y una base para la

pantalla HMI, PLC y un módulo de extensión remota de termocuplas; que fue otorgado por

la compañía Industrias Uniplásticas, se realizaron las primeras pruebas de control del

programa del PLC. En la figura N°99 se presenta el tablero de control y el módulo de la

pantalla y PLC.

Figura N°99: tablero de pruebas y Módulo de pantalla y PLC

Fuente: Autor del presente trabajo de grado.

Estas primeras pruebas fueron de gran importancia, ya que gracias a ellas se pudo

corregir la sincronía del programa del PLC, luego de realizadas la simulaciones del

procesos de la máquina Omega con el tablero de pruebas, se dio paso a calibrar las

mediciones de temperaturas en el PLC, este proceso de calibración fue realizado

partiendo de una medida de temperatura real que fue tomada de un multímetro Fluke, el

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cual posee un sensor de temperatura. Luego de realizada la calibración de la temperatura,

se procedió a la programación de la lógica relacionada con las temperaturas.

Pasada la fecha 15/12/2011 y realizada la parada de planta, se inicio la fase final

de la construcción de los tableros de control, se retiro el cableado original y se conecto el

cableado que provenía de los nuevos tableros de control; para los motores del sistema

hidráulico que anteriormente trabajaban con una tensión de 220 vac, se modifico la

conexión para hacerlos trabajar en 440v en tipo Delta serie, ya que, en 220vsc también

era Delta pero paralelo. Ver figura N°100 donde se muestra las conexiones en dichos

motores.

Figura N°100: Diagrama de conexión delta de motores de 12 puntas a 440v

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Fuente: Autor del presente trabajo de grado

Luego de direccionar todo el cableado de control de entradas y salidas hacia el

tablero donde se instalo el PLC (el tablero donde se encuentra instalado el PLC fue un

trabajo realizado por una compañía externa a Industrias Uniplásticas, pero por motivos

que desconocemos se detuvo el proyecto, el cual se está concluyendo con el presente

trabajo de grado).

Al iniciar las pruebas de los tableros nuevos junto con el PLC, lo primero que se

tomó en cuenta fue el direccionamiento de las entradas y salidas, para las entradas se

accionó manualmente cada uno de los dispositivos que llevan señales al PLC y haciendo

una corrida en caliente se visualizo por medio de una computadora conectada en línea al

PLC, que se accionaran los contactos direccionas a esas entradas.

Para las salidas se probó el accionamiento de cada uno de los actuadores, por

medio de la pantalla HMI y del módulo de botoneras.

Después de tener direccionado correctamente todas las salidas del PLC se dio

inicio a la alimentación hacia las zonas de calefacción, y motores, para realizar las

mediciones y verificar que los consumos fueran los establecidos en los cálculos realizados

en las tablas N° 6 y N° 10 Ver figura N°101, donde se aprecian las mediciones realizadas

para corroborar que la instalación de los cables de alimentación quedaron bien

direccionados.

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Figura N°101 Mediciones de potencia de motores y zonas de calefacción

Fuente: Autor del presente trabajo de grado

Con el encendido de todas las zonas calefacción de la máquina se iniciaron las pruebas

de la lógica aplicada a este sistema, como por ejemplo, el inicio del precalentamiento que

consiste en alimentar las resistencias por pulsos de corriente proporcionales a un tiempo

establecido por pantalla, con el fin de realizar un aumento de temperatura controlado

hasta llegar a un set point señalado por pantalla, que normalmente oscila entre los 90 y

100 °C , luego de alcanzado esta temperatura, la termocupla toma el control del

calentamiento de la zona de calefacción, también se probo la selección de modos de

calentamiento, ya sea por calentamiento proporcional a un tiempo establecido o

calentamiento por control de termocuplas. Estas pruebas se realizaron con éxito y luego

de que todas las zonas de calefacción llegaron a sus temperaturas de trabajo que oscilan

entre 190 y 220 °C, se dio el permisivo para encender el motor de la extrusora, con el

funcionamiento correcto del motor de la extrusora, se termino con las pruebas a los

tableros de potencia y control.

Para la fecha 9/1/2012 que se iniciaron las actividades operativas en industrias

Uniplásticas. En ese momento se probó el sistema de control bajos las condiciones reales

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del funcionamiento de la máquina, se probaron que todos los movimientos mecánicos

estuvieran sincronizados y se dio inicio a las primeras pruebas del proceso de producción

de piezas plásticas en el modo automático, durante dos (2) días se mantuvieron las

pruebas, haciendo seguimiento a diversas puestas a punto donde el programa en

ocasiones perdía la sincronía del proceso, luego de superado todos los inconvenientes,

para la fecha 13/1/2012 finalizaron las pruebas y quedo terminado oficialmente el

presente trabajo de grado “Diseño e implementación de un sistema de control mediante

PLC para la automatización de un proceso en una máquina de inyección de plástico en la

empresa Industrias Uniplásticas C.A Uniplast”.

Transcurrido tres (3) semanas de funcionamiento de la máquina Omega luego de la

implementación, tomando en cuenta que la primera semana se realizaron los ajustes, en

las ultima dos (2) semanas no se presentaron fallas; partiendo de reportes anteriores de la

máquina Omega, esta presentaba fallas de 2 a 3 veces a la semana, que poseían tiempo

estimado de diez (10) minutos hasta dos (2) horas. Se mejoro en gran medida el sistema

de seguridad, tanto para el personal como para la propia máquina.

Otras de la mejoras implementadas fue el aumento de maniobrabilidad del sistema

hidráulico, anteriormente el sistema hidráulico, al iniciar el ciclo de producción, cerraba la

prensa e iniciaba la alta presión hasta el momento de finalización del tiempo de

enfriamiento. Ahora el sistema hidráulico se puede mantener en pausa durante el tiempo

de carga de material, y faltando 2 centímetros en el acumulador de material necesaria, el

sistema hidráulico termina de cerrar la prensar y alcanzar la alta presión, esto trae como

consecuencia en primer lugar, un ahorro energético ya que los motores del sistema no se

encuentra elevando constantemente la presión disminuyendo su consumo de corriente,

también disminuye el desgaste de las piezas que conforman el sistema hidráulico.

Implementación de recetas fue otra de las mejorías que posee la máquina Omega, ya que

anteriormente, cuando se realizaba un cambio de molde, el supervisor debía ingresar

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cada uno de los parámetros que poseía esta nueva pieza plástica, con la nueva opción de

recetas se puede guardar los parámetros para un conjunto de piezas, esto reduce el

tiempo de parada de máquina debido al cambio de molde, ya que, los parámetros de cada

una de las piezas están grabados en la CPU de la pantalla HMI y con solo seleccionar el

modelo de pieza automáticamente se cargan todos los parámetros de ésta.

Las razones antes expuestas demuestran la factibilidad del presente trabajo de grado,

debido a que reduciendo el número de fallas se consigue una mayor disponibilidad de

tiempo de la máquina, trayendo como consecuencia incremento de la producción, también

disminuye las horas de trabajo en reparaciones, esto reduce el pago de horas extras

debido a la reparaciones fuera del horario laboral y reduce el consumo de repuestos por

reparaciones, al aumentar la seguridad disminuye los accidentes laborales, esto trae

consigo una disminución de gastos en cuanto a atención medica y demandas por parte

del personal afectado.

Recursos Administrativos:

Recursos Humanos:

Tabla Nº 15 Recursos humanos

Nombre Categoría Horas

mensuales

Horas totales Costo

(Bsf)

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Betancourt

Carlos

Estudiante de Ing

Electrónica.

(Autores)

224

1440

5600

Gomes Rodolfo

Ing Electrónico

(Tutor)

16

80

2660

Griseldino Hevia Ing Eléctrico

(Asesor de

planta)

16

80

2660

Rodríguez Tayler Ing Eléctrico

(Acesor)

1

4

480

Acosta Franmar Estudiante de Ing

Electronica

1

5

0*

Jesús Betancourt T.S.U Electrónica 1 8 0*

Total: 11400

* Como esta persona no presenta un contrato laboral con la empresa no percibe una

remuneración o sueldo de la misma.

Recursos Técnicos:

Tabla Nº 16 Recursos técnicos

Costo

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Componente Cantidad Descripción Precio unitario (Bsf)

Contactor

40Amp

7 Contactor

Telemecani 40

Amp

500 3500

Contactor

80 Amp

3 Contactor

Telemcani 80

Amp

1200 3600

Contactor

12 Amp

3 Contactor

Telemecani 12

Amp

250 750

Contactor

18 Amp

3 Contactor

Telemecani

18 Amp

350 1050

Contactor

25 Amp

1 Contactor

Telemecani 25

Amp

400 400

Contactor

50 Amp

1 Contactor

Telemecani 50

AMp

700 700

Magneto

térmico 50 Amp

8 Magneto térmico

telemecaní 50

Amp

600 4800

Componente

Cantidad

Descripción

Precio

unitario

Costo

(Bsf)

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Magneto térmico

90 Amp

3 Magneto térmico

telemecaní 80

amp

1500 4500

Magneto térmico

12 Amp

3 Magneto térmico

telemecaní 12

amp

200 600

Magneto térmico

18 amp

3 Magneto térmico

telemecaní 18

Amp

250 750

Magneto térmico

25 Amp

1 Magneto térmico

telemecaní 25

Amp

400 400

Breaker 500

Amp

1 Braker

Telemecani 500

Amp

5000

5000

PS4-341-MM1 1 PLC Moeller

serie 300

6000 6000

MV4 1 Montitor de

Procesos táctil

MV4 Moelles de

256 Colores

15000 15000

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Componente Cantidad Descripción

Precio unitario

Costo

(Bsf)

LE4 5 Modulos I/O

Digitales Moeller

1500 7500

ME4 6 Modulos I/O

analógicas

Moeller

1800 10800

Total: 65350

Recursos Administrativos:

Tabla Nº 17 Recursos Administrativos

Nombre Descripción Costos (Bsf)

Papelería Hojas, Impresiones, informes,

etc.

Suministrado por la compañía

Sucosoft S40 Software de programación del

PLC Mueller PS4-341-MM1

Suministrado por la compañía

Nombre Descripción Costos (Bsf)

Galileo V1.1 Software de programación del

Monitos de procesos MV4

Suministrado Por la compañía

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Autocad, Autocad Electrical Software de diseño gráfico

para instalaciones eléctricas

400

CAPITULO V

CONCLUSIONES

En el área industrial, la automatización de procesos es la base fundamental del

desarrollo de cualquier compañía, aunque esto implica la inversión nuevas tecnologías,

contar con personal capacitado para emprender proyectos de investigación y estudio

sobre mejoras de procesos, comprensión y entendimiento de las relaciones existentes

entre las distintas variables que intervienen en cualquier sistema de control.

Sin embargo dependiendo de la complejidad de los procesos, puede o no ser

justificables tales inversiones en el tema de automatización, pero existen indicadores que

prueban la necesidad de mejorar el proceso, entre los cuales tenemos los siguientes.

.- La necesidad de aumentar el nivel de seguridad al personal operario y a las

instalaciones.

.- Aumentar los niveles de producción.

.- Bajar los costos de producción.

.- Disminuir las paradas de máquinas por mantenimientos correctivos.

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Suele ser viable una mejora en la automatización, si los beneficios económicos a

corto, medio y largo plazo superan el capital invertido en el desarrollo de la misma, es por

esto que las compañías antes de pensar en mejorar la automatización, en primer lugar

realizan un estudio de beneficios que traería transformar un proceso controlado de forma

manual y llevarlo proceso totalmente automatizado.

Partiendo de lo anterior expuesto, se planteo en el presente trabajo de grado cual

sería el alcance que tendría la implementación de un sistema de control mediante PLC en

la empresa Industrias Uniplásticas, presentándose a continuación:

1.- Se comprendió las necesidades que requería la máquina en su sistema de

control y potencia, información suministrada por medio de las entrevistas realizadas al

personal seleccionado.

2.- Se consiguió de forma satisfactoria comprender el funcionamiento de una

máquina de inyección de plásticos, identificar los distintos procesos que llevan a cabo,

mediante el estudio documental y el estudio de campo.

3.- Se comprendió la función que cumplen cada uno de los dispositivos, sensores y

tableros que posee la máquina para el control del proceso, a partir de esto fue

seleccionado el PLC a utilizar, y se diseñó el programa en diagrama escalera que

cumpliera con la lógica de control del proceso de inyección de plásticos, también se

realizaron los planos eléctricos y las mediciones de potencia para la selección de los

dispositivos que se implementaron en los tableros de potencia de la máquina, el diseño y

distribución de estos se realizo mediantes planos realizados por software de diseño

asistido por computadora, con la finalidad de tener una distribución eficiente y ordenada

en el tablero.

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4.- Se ejecutaron las pruebas con la finalidad de corregir cualquier tipo de errores y

por último se implemento el sistema de control mediante PLC en la máquina Omega.

La presente automatización, trae consigo un conjunto de mejoras que indican que

la inversión en el desarrollo del presente trabajo de grado, traerá beneficios a corto, medio

y largo plazo, debido a que: se aumento la eficiencia del sistema, reducción de paradas

por fallas y mantenimientos correctivos debido a la protecciones implementadas a sus

distintos niveles de seguridad de la máquina, un aumento considerable en la seguridad al

personal operario, indicadores de mantenimiento preventivos, debido al informe de fallas

que describe posible problemas que presenta la máquina, se puede llevar un control del

número de piezas producidas evitando así, falsos informes de producción, aumento en

gran medida la seguridad al personal y a las instalaciones, una pantalla de interacción

humano máquina más amigable para el uso de los operarios, posibilidad del anexo de

nuevos dispositivos, sensores y transductores para mejorar el control de la máquina.

Con esto se puede concluir que el límite de un PLC depende de la imaginación de

quien lo implementa. Por último luego de conocer todos los beneficios que traen las

nuevas tecnologías, se deduce que el objetivo de una automatización es alcanzar el punto

óptimo de un proceso, es decir aumentar las ganancias y disminuir las pérdidas de

producción, logrando de esta manera cumplir los objeticos de quienes se benefician de

una automatización.

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Recomendaciones:

1.- Es recomendable la capacitación del personal en cuanto al manejo básico de un

PLC, rutinas de mantenimiento, conexiones de cableado, sobre los distintos tipos de

señales de control que estos manejan, y un nivel básico de programación, esto con la

finalidad de poseer una independencia a la hora de corregir fallas o de expandir el sistema

a controlar.

2.- Es importante recomendar la implementación de un sistema PID para el control de

la calefacción.

3.- Recomendamos a la empresa Industrias Uniplásticas, a seguir automatizando sus

procesos realizar otro proyecto de implementación de un sistema de control mediante

PLC, como es el caso de la máquina Alfa, ya que esta es una de las máquinas que

conforman su línea de producción y aun mantiene controladores a base de lógica de relé.

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4.- En la medida de lo posible homogenizar la presentación de los HMI de todas las

máquinas a la implementada en la máquina Omega ya que ésta es más completa y

amigable gráficamente para el usuario. Lo anterior facilita la adaptación de los operarios y

mecánicos que manipulan las máquinas al ser todas muy similares de operar.

5.- De igual forma se recomienda tomar el presente trabajo de grado para

proporcionar una base y un punto de inicio para futuros proyectos en lo que respecta a

sistemas de control mediante PLC, así como también deja abierto a estudios más

especializados con respecto a este tema (Sistemas Escadas).

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Anexos

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Anexo A. Validación de instrumento de recolección de datos

Fuente: Autor del presente trabajo de grado.

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Anexo B. Entrevistas realizadas al personal ejecutivo de Industrias Uniplásticas

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Fuente: Autor del presente trabajo de grado

Anexo C. Entrevistas realizadas al personal técnico, Mantenimiento y producción de

Industrias Uniplásticas.

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Fuente: Autor del presente trabajo de grado

Anexo D. Máquina Omega antes de la implementación

Fuente: Autor del presente trabajo de grado

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Anexo E Máquina Omega luego de la implementación

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Fuente: Autor del presente trabajo de grado.

Anexo F: Primera producción luego de la implementación

Fuente. Autor del presente trabajo de grado.

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