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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL DIRECCIÓN GENERAL DE POSGRADOS MAESTRÍA EN GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO ELABORACIÓN DEL BALANCE DE LÍNEA DE PRODUCCIÓN, COMO VÍA PARA LA ELEVACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO, EN LA PLANTA DE FAENAMIENTO DE POLLOS DE LA PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, SANTO DOMINGOTrabajo de Grado presentado como requisito parcial para optar al Grado de Magister en Gestión del Talento Humano Autor ING. JOHANNA FERNANDA CARRIÓN SANTÍN Director Ph.D. ALBERTO MAZON ALMORA QUITO ECUADOR Abril de 2015

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIALrepositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/12837/1/60372_1.pdf · ii “elaboraciÓn del balance de lÍnea de producciÓn, como vÍa para la elevaciÓn

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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE POSGRADOS

MAESTRÍA EN GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

“ELABORACIÓN DEL BALANCE DE LÍNEA DE PRODUCCIÓN, COMO VÍA

PARA LA ELEVACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO, EN LA

PLANTA DE FAENAMIENTO DE POLLOS DE LA PROCESADORA NACIONAL

DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, SANTO DOMINGO”

Trabajo de Grado presentado como requisito parcial para optar al

Grado de Magister en Gestión del Talento Humano

Autor

ING. JOHANNA FERNANDA CARRIÓN SANTÍN

Director

Ph.D. ALBERTO MAZON ALMORA

QUITO – ECUADOR

Abril de 2015

ii

“ELABORACIÓN DEL BALANCE DE LÍNEA DE PRODUCCIÓN, COMO VÍA

PARA LA ELEVACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO, EN LA

PLANTA DE FAENAMIENTO DE POLLOS DE LA PROCESADORA NACIONAL

DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, SANTO DOMINGO”

Sustentación y Aprobación de los Integrantes del Tribunal

Ph.D Alberto Mazón Almora DIRECTOR DE TESIS ________________________________

APROBADO

Nombre del Coordinador de Programa PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ________________________________ Docente Evaluador MIEMBRO DEL TRIBUNAL ________________________________ Docente Evaluador MIEMBRO DEL TRIBUNAL ________________________________

Quito, 15 de abril de 2015.

iii

Responsabilidad del Autor

El contenido del presente trabajo, está bajo la responsabilidad del autor.

_________________________________

Ing. Johanna Fernanda Carrión Santín

C.I. 1711484954

Autor: JOHANNA FERNANDA CARRIÓN SANTÍN

Institución: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL

Título de Tesis: “ELABORACIÓN DEL BALANCE DE LÍNEA DE

PRODUCCIÓN, COMO VÍA PARA LA ELEVACIÓN

DE LA PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO, EN LA

PLANTA DE FAENAMIENTO DE POLLOS DE LA

PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A.

PRONACA, SANTO DOMINGO”

Fecha: Abril, 2015

iv

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE POSGRADO

INFORME DEL DIRECTOR DE TESIS

Quito, 15 de abril del 2015

MSc. Norma Fabiola Placencia Galindo COORDINADORA DEL MASTER EN GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Presente.

De mis consideraciones.-

En mi calidad de Director del Trabajo de Grado titulado: “ELABORACIÓN DEL

BALANCE DE LÍNEA DE PRODUCCIÓN, COMO VÍA PARA LA ELEVACIÓN DE

LA PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO, EN LA PLANTA DE FAENAMIENTO DE

POLLOS DE LA PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA,

SANTO DOMINGO”, realizado por la señora JOHANNA FERNANDA CARRIÓN

SANTÍN, previo a la obtención del Grado de Magister en Gestión del Talento

Humano, ha sido elaborado bajo mi supervisión y revisado en todas sus partes y

considero que dicho trabajo reúne los requisitos y disposiciones emitidas por la

Universidad Tecnológica Equinoccial por medio de la Dirección General de

Posgrado para ser sometido a la evaluación por parte del tribunal examinador

designado.

Particular que informo para los fines pertinentes.

Atentamente,

Ph.D. Alberto Mazón Almora

DIRECTOR

v

Dedicatoria

Dedico el presente trabajo de tesis a mi familia por su inmenso amor y apoyo

incondicional en todas mis metas trazadas.

A todos las personas que han hecho posible la elaboración del presente trabajo

enriqueciéndome de conocimientos para mi crecimiento personal y profesional.

vi

Agradecimientos

Agradezco a Dios por su inmensa bondad, por las bendiciones que ha derramado

en mi familia, agradezco a mi madre, mis suegros por el apoyo para conseguir mis

objetivos personales y profesionales; agradezco a mi amado esposo por el apoyo

incondicional en todos los momentos y sobre todo por su comprensión y empuje

para avanzar en mi formación profesional. Gracias al Dr. Mazón por sus

enseñanzas que han permitido el desarrollo del presente trabajo.

vii

ÍNDICE DE CONTENIDOS

Portada….. .............................................................. ¡Error! Marcador no definido.

Sustentación y Aprobación de los Integrantes del Tribunal ..................................... ii

Responsabilidad del Autor...................................................................................... iii

Informe del director de tesis ................................................................................... iv

Dedicatoria .............................................................................................................. v

Agradecimientos ..................................................................................................... vi

Índice de contenidos ............................................................................................. vii

Índice de tablas ....................................................................................................... x

Índice de cuadros ................................................................................................... xi

Índice de ilustraciones ........................................................................................... xi

Índice de anexos ................................................................................................... xi

Resumen… .......................................................................................................... xiii

Abstract…............................................................................................................. xiii

CAPÍTULO II

INTRODUCCIÓN

1.1. Contextualización del Problema ...................................................................... 1

1.2. Formulación del problema ............................................................................... 2

1.2.1. Sistematización ............................................................................................ 2

1.3. Objetivos de investigación ............................................................................... 2

1.3.1. Objetivo general ........................................................................................... 2

1.4. Objetivos específicos ...................................................................................... 3

1.5. Justificación de la investigación ...................................................................... 3

1.5.1. Importancia ................................................................................................... 3

1.5.2. Impacto social .............................................................................................. 4

1.5.3. Impacto teórico ............................................................................................. 4

1.5.4. Implicancia práctica ...................................................................................... 5

1.5.5. Impacto metodológico .................................................................................. 5

1.6. Alcance de la investigación ............................................................................. 5

viii

CAPÍTULO II

MARCO DE REFERENCIA

2.1. Marco teórico ................................................................................................... 7

2.1.1. Concepto de línea de producción o línea de ensamble ................................ 7

2.1.2. Concepto de balance de línea ...................................................................... 7

2.1.3. Condiciones para que la producción en línea sea práctica ........................ 10

2.1.4. Casos típicos de balanceo de líneas .......................................................... 10

2.1.5. Pasos para la realización del balance de línea .......................................... 11

2.2. Marco Conceptual ......................................................................................... 24

2.2.1. Algunos conceptos importantes ................................................................. 24

2.3. Marco temporal y espacial ............................................................................. 25

CAPÍTULO III

MARCO METODOLÓGICO

3.1. Hipótesis de la investigación ......................................................................... 26

3.1.1. Planteamiento de la hipótesis ..................................................................... 26

3.1.2. Evidencia del cumplimiento de la hipótesis ................................................ 26

3.2. Determinación de las variables ..................................................................... 26

3.2.1. Conceptualización y Operacionalización de las variables .......................... 27

3.3. Estrategia metodológica ................................................................................ 28

3.3.1. Métodos de investigación ........................................................................... 28

3.3.1.1. Método deductivo - inductivo ................................................................... 28

3.3.1.2. Método analítico - sintético ...................................................................... 29

3.3.1.3. Métodos estadísticos ............................................................................... 29

3.3.2. Técnicas e instrumentos ............................................................................. 29

3.3.3. Población y muestra ................................................................................... 29

ix

3.3.4. Metodología específica ............................................................................... 30

CAPÍTULO IV

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

4.1. Caracterización de la Planta Faenadora de Pollos Procesadora Nacional de

Alimentos C.A. PRONACA ................................................................................... 32

4.1.1. Razón Social .............................................................................................. 32

4.1.2. Actividad ..................................................................................................... 32

4.1.3. Filosofía ...................................................................................................... 32

4.1.4. Valores Corporativos .................................................................................. 32

4.1.5. Principios .................................................................................................... 32

4.1.5.1. Proveedores ............................................................................................ 32

4.1.5.2. Colaboradores ......................................................................................... 33

4.1.5.3. Clientes ................................................................................................... 33

4.1.5.4. Consumidores ......................................................................................... 33

4.1.5.5. Sociedad ................................................................................................. 33

4.1.5.6. Asociados ................................................................................................ 34

4.1.6. Diagnóstico de la situación actual .............................................................. 34

4.1.7. Elaboración del listado de las operaciones ................................................ 34

4.1.8. Descripción de las operaciones .................................................................. 37

4.1.9. Cálculo de los tiempos medios de operación ............................................. 45

4.1.10. Aplicación del procedimiento de balance de línea para actividades

manuales .............................................................................................................. 48

4.1.11. Análisis de línea por bloques .................................................................... 49

4.1.12. Diagrama de procesos ............................................................................. 52

4.1.13. Análisis de Balance de línea del bloque I ................................................. 54

4.1.13.1. Análisis gráfico ...................................................................................... 57

4.5.14. Análisis de Balance de línea del bloque II ................................................ 57

x

4.1.14.1. Análisis gráfico ...................................................................................... 62

4.1.15. Análisis de Balance de línea del Bloque III ............................................... 63

4.1.14.1. Análisis gráfico ...................................................................................... 66

4.1.16. Análisis comparativo................................................................................. 67

4.1.16. Aplicación de procedimientos para actividades automáticas .................... 69

CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones .................................................................................................. 72

5.2 Recomendaciones .......................................................................................... 73

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Variables y formulación del método de Balanceo de línea ..................... 16

Tabla 2: Formato para el tabulado del método de Balanceo de línea .................. 17

Tabla 3: Iteración 1 del método de Balanceo de línea ......................................... 18

Tabla 4: Iteración 2 del método de Balanceo de línea ......................................... 19

Tabla 5: Iteración 3 del método de Balanceo de línea ......................................... 20

Tabla 6: Iteraciones del método de Balanceo de línea ......................................... 21

Tabla 7: Variables independientes ....................................................................... 27

Tabla 8: Variables dependientes .......................................................................... 28

Tabla 9: Listado de operaciones Planta Faenadora de Pollos ............................. 35

Tabla 10: Medias y desviaciones estándares de cada operación manual ............ 46

Tabla 11: Tiempos de las operaciones automáticas ............................................ 48

Tabla 12: Actividades Bloque I - Matanza ............................................................ 49

Tabla 13: Actividades Bloque II - Preparación de carcasa y vísceras .................. 50

Tabla 14: Actividades Bloque III – Elaboración pollo completo ............................ 51

Tabla 15. Bloque I, situación inicial ...................................................................... 54

Tabla 16: Bloque I, situación actual ...................................................................... 55

Tabla 17: Bloque I, situación propuesta ............................................................... 56

Tabla 18: Bloque II, situación inicial ..................................................................... 58

xi

Tabla 19: Bloque II, situación actual ..................................................................... 59

Tabla 20: Bloque II, situación propuesta .............................................................. 61

Tabla 21: Bloque III, situación inicial .................................................................... 63

Tabla 22: Bloque III, situación actual .................................................................... 64

Tabla 23: Bloque III, situación propuesta ............................................................. 65

Tabla 24: Comparación de resultados Bloque I.................................................... 67

Tabla 25: Comparación de resultados Bloque II ................................................... 68

Tabla 26: Comparación de resultados Bloque III .................................................. 69

Tabla 27: Pendiente ............................................................................................. 70

INDICE DE CUADROS

Cuadro 1: Diagrama de procesos bloque I ........................................................... 52

Cuadro 2: Diagrama de procesos bloque II .......................................................... 53

Cuadro 3: Diagrama de procesos bloque III ......................................................... 53

INDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1: Costo Unitario Vs. Número de operarios ......................................... 21

Ilustración 2: Unidades Turno Vs. Iteración del Bloque I ...................................... 57

Ilustración 3: Costo Vs. No. Operarios Bloque I ................................................... 57

Ilustración 4: Unidades Turno Vs. Iteración del Bloque II ..................................... 62

Ilustración 5: Costo Vs. No. Operarios del Bloque II ............................................ 62

Ilustración 6: Unidades Turno Vs. Iteración del Bloque III .................................... 66

Ilustración 7: Costo Vs. No. Operarios del Bloque III ........................................... 66

INDICE DE ANEXOS

Anexo 1: Tiempos medios de operación .............................................................. 78

Anexo 2: Iteraciones Bloque I ............................................................................... 79

Anexo 3: Iteraciones Bloque II .............................................................................. 80

Anexo 4: Iteraciones Bloque III ............................................................................. 81

xii

RESUMEN

La empresa procesadora de alimentos C. A. PRONACA, es pionera en la industria

alimentaria de Ecuador. Actualmente elabora algo más de ochocientos productos

alimenticios. Una de sus principales vertientes es la producción de pollos listos

para el consumo. En particular, se destaca la Planta de Faenamiento ubicada en

la Provincia de Santo Domingo. Por la el rol que juega la misma dentro de la

eficiencia económica de la empresa PRONACA, la Planta de Faenamiento es

objeto de singular atención por los directivos de la empresa.

Al ser esta planta una línea de producción industrial, el indicador representativo

de la eficiencia, eficacia y efectividad, es la productividad de su trabajo. La

productividad lograda en la línea de producción repercute en los costos,

cumplimiento de objetivos y condiciones laborales de los trabajadores. La vía más

ortodoxa para la elevación de la productividad del trabajo en una línea de

producción industrial es el balance o balanceo de la línea. Una línea balanceada

consigue que el producto en su elaboración discurra suave y continuamente a

través de la línea, acomodando las cargas de trabajo y reduciendo los tiempos

ociosos.

Por las razones y por reunir la línea de producción de la Planta de Faenamiento

las características necesarias para realizar el proceso de balanceo, es que el

objetivo de este proyecto consiste precisamente en efectuar dicho balance de

línea. Para ello se utilizaron las herramientas de análisis de comprobada

pertinencia a este fin.

xiii

ABSTRACT

PRONACA CA is a pioneer in the industry food in Ecuador. Currently it produces

more than eight hundred foodstuffs. One of its key aspects is the production of

chickens ready for consumption. In particular, its located in the Santo Domingo

stands out. The role it plays in the economic efficiency of the company PRONACA,

is a singular object of attention by the directors of the company.

As this plant an industrial production line, the representative indicator of efficiency,

effectiveness and efficiency, the productivity of their work. The productivity

achieved in the production line affects costs, meeting objectives and working

conditions of workers. The most orthodox way to raising labor productivity in

industrial production line is the balance or line balancing. A balanced line makes

the product in its preparation Discourse smoothly and continuously through the

line, adjusting workloads and reducing idle time.

For the reasons and gather the production line in the Plant is necessary to perform

the balancing process characteristics, The goal of this project is precisely to make

such balance line. For this analysis tools proven relevance for this purpose were

used.

1

CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

1.1. Contextualización del Problema

La empresa PRONACA tiene una historia que data de más de cincuenta años,

diversificando su incursión en el campo de la industria alimenticia. En la

actualidad elabora más de ochocientos productos y proporciona empleo a miles

de trabajadores. PRONACA ha logrado la confianza y lealtad de sus clientes,

entre otros, por el esfuerzo sostenido para incrementar la calidad de sus

productos.

En 1987 se crea la Procesadora Nacional de Aves C.A., PRONACA, con su

segunda planta de faenamiento de aves en Santo Domingo. En la actualidad, la

planta de faenamiento aboga por la elevación de la productividad alcanzada hasta

el presente, que se expresa como el volumen de aves faenadas en la unidad de

tiempo o jornada laboral, lo que podría traducirse en mayor eficiencia y

rentabilidad, y el sostenimiento en un mercado cada vez más competitivo.

La productividad del trabajo, como su nombre indica, está, en primera y última

instancia, vinculada a la contribución del factor humano al proceso productivo. En

este sentido, los esfuerzos de una organización se dirigen a establecer toda

suerte de mecanismos que coadyuven al desempeño de la actividad laboral en las

condiciones más favorables y, consiguientemente, más productivas. El

aprovechamiento de la fuerza de trabajo en una industria parte de considerar que

la misma nunca esté ociosa como consecuencia de insuficiencias organizativas

que conspiren contra el suministro adecuado de materias primas y el

funcionamiento óptimo del equipamiento. Las pérdidas de tiempo que se originan

por esos conceptos, conjuntamente con la ruptura de la disciplina laboral que esta

genera, favorece una reducción en muchos casos ostensible de la productividad

del trabajo.

2

La gerencia percibe que una de las vías más importantes para el logro del

incremento de la productividad del trabajo en la planta está en establecer medidas

organizativas que reduzcan el tiempo perdido por los trabajadores, en los

procesos que se operan en la industria. Siguiendo esta lógica, es imperativo el

estudio de los tiempos en cada estación de trabajo de la línea de faenamiento

para detectar posibles reservas productivas y adoptar las medidas para su

explotación. Una de las herramientas más efectivas para este cometido es el

“balance de líneas de producción”

1.2. Formulación del problema

¿Será factible la realización del balance de la línea de producción en la Planta de

Faenamiento de la Procesadora Nacional de Aves C. A., PRONACA, en Santo

Domingo, a fin de incrementar los niveles actuales de productividad del trabajo?

1.2.1. Sistematización

¿Cuál es la estructura de la línea de producción en la Planta de Faenamiento de

la Procesadora Nacional de Aves C. A., PRONACA, en Santo Domingo?

¿Cuáles son las acciones necesarias para obtener el balance de línea en la

Planta de Faenamiento de la Procesadora Nacional de Aves C. A., PRONACA, en

Santo Domingo?

¿Qué implicaciones tiene la línea balanceada para la productividad del trabajo en

la Planta de Faenamiento de la Procesadora Nacional de Aves C. A., PRONACA,

en Santo Domingo?

1.3. Objetivos de investigación

1.3.1. Objetivo general

3

Elaborar el balance de la línea de producción en la Planta de Faenamiento de la

Procesadora Nacional de Aves C. A., PRONACA, en Santo Domingo, como vía

para la elevación de la productividad del trabajo

1.4. Objetivos específicos

Confeccionar el marco teórico-conceptual indispensable para la asimilación

y utilización de los desarrollos teóricos, metodológicos y prácticos

alcanzados hasta el presente sobre el problema tratado.

Estudiar la naturaleza y funcionamiento de los procesos de la línea de

producción en la Planta de Faenamiento de la Procesadora Nacional de

Aves C. A., PRONACA, en Santo Domingo

Ejecutar las acciones necesarias para la realización del balance de línea en

la Planta de Faenamiento de la Procesadora Nacional de Aves C. A.,

PRONACA, en Santo Domingo

Determinar el efecto del balance de línea en los índices de productividad

de la Planta de Faenamiento de la Procesadora Nacional de Aves C. A.,

PRONACA, en Santo Domingo

1.5. Justificación de la investigación

1.5.1. Importancia

La importancia de la investigación reside en el hecho de que la misma aporta una

visión de comprensibilidad sistémica del fenómeno abordado. La dirección de la

organización accederá a una perspectiva holística del proceso de producción en

tanto que poseerá las herramientas científico-técnicas para la realización de

análisis casuísticos en las diversas etapas del proceso productivo, de manera que

se viabiliza la realización de refinamientos subsecuentes a favor de la actividad

productiva con incidencia en el mejoramiento de la eficiencia y eficacia,

4

favoreciendo incidentalmente las condiciones generales de producción y,

particularmente, las de sus recursos humanos. La toma de decisiones se

convertirá en un proceso científicamente fundamentado.

1.5.2. Impacto social

En lo social debemos tener en cuenta dos cuestiones primordiales. Uno de los

impactos de esta investigación lo podemos visualizar en términos generales, por

el alcance a toda la organización. Esta entidad, por su representatividad a nivel

nacional, se la observa como patrón a seguir por sus esfuerzos en mantener

niveles técnico-organizativos y productivos de avanzada. Cualquier logro en el

mejoramiento de sus indicadores técnico-productivos se convierte en acicate para

las industrias del país. Por otra parte, en lo particular e interno, los beneficios

generados por conseguir un proceso productivo balanceado van desde el

mejoramiento de los indicadores económicos y financieros, hasta un

acomodamiento de la producción que posibilite mejores condiciones de trabajo

para el personal que labora en la industria.

1.5.3. Impacto teórico

Aun cuando esta es una investigación de corte eminentemente práctico, por

cuanto se trata de la aplicación de técnicas ya establecidas. Si nos parece

adecuado de hablar de cierto impacto teórico en el sentido de que en la misma se

pone de relieve el fundamento teórico para llegar a la consecución de resultados

prácticos. En este caso, estamos dando un paso hacia adelante en los postulados

teóricos por su confirmación en las aplicaciones prácticas. Por otro lado, los

resultados alcanzados y la manera creativa de incorporar la teoría del balanceo

de línea al proceso productivo en cuestión, incita a las reflexiones teóricas a los

tomadores de decisiones y pone ante ellos un mundo de posibilidades quizás

impensadas anteriormente.

5

1.5.4. Implicancia práctica

El trabajo de investigación realizado provee a la institución de resultados

prácticos, a saber, el conocimiento de los tiempos de trabajo de cada operación y

su variabilidad, a partir de la toma de muestras estadísticas, basadas en

procedimientos de muestro aleatorio, donde se establecen los niveles de precisión

y confiabilidad que garantizan la calidad de la información. La otra cuestión

esencial es el balanceo de etapas importantes del proceso productivo, logrando

un incremento de la productividad y la reducción de los costos. Por último, y no

menos importante, es la experiencia de la aplicación de estos métodos y su

posibilidad de hacerlos extensivos en espacio y tiempo en función de los intereses

de la organización.

1.5.5. Impacto metodológico

Aun cuando en la investigación se utilizan métodos establecidos por la teoría y la

práctica, no debemos pasar por alto que siempre es necesario hacer ajustes

específicos en cada situación particular. En este caso, le queda a la organización

la manera en que fue realizado el trabajo, paso a paso, lo cual establece una

suerte de metodología para replicas futuras, que no obstante estar expuestas a

subsecuentes perfeccionamientos, obran como un embrión de indiscutible valor

metodológico para proyecciones futuras.

1.6. Alcance de la investigación

Esta investigación trasciende de lo descriptivo a lo correlacional. En este sentido,

se parte, de la descripción del proceso productivo, tomando en cuenta las

operaciones y su contenido hasta la elaboración del producto final. Esta es una

etapa insoslayable del proceso de investigación, ya que nos pone en contacto con

las realidades y peculiaridades de la actividad industrial. El conocimiento profundo

de las estaciones de trabajo y las operaciones manuales y automatizadas, dio pie

al estudio de los tiempos en primer lugar y, posteriormente, a la realización de los

6

balances de la línea de producción, a partir de las relaciones entre los tiempos de

las operaciones en cada estación de trabajo.

7

CAPÍTULO II

MARCO DE REFERENCIA

2.1. Marco teórico

2.1.1. Concepto de línea de producción o línea de ensamble

Para (Balance de Línea, n. d., p. 1) “La línea de producción es reconocida como la

principal forma de producir grandes cantidades de elementos normalizados a

costos bajos”.

En Balanceo de Línea (n. d., p. 1) se plantea que, “en su estado más refinado, la

producción en línea es una disposición de áreas de trabajo en el cual las

operaciones consecutivas están colocadas inmediata y mutuamente adyacentes,

en donde el material se mueve continuamente y a un ritmo uniforme a través de

una serie de operaciones equilibradas que permiten efectividad simultánea en

todos los puntos, moviéndose el producto hacia el fin de su elaboración a lo largo

de un camino razonable directo. Este total refinamiento en el proceso no es, sin

embargo, absolutamente necesario”.

Para Vargas (2006), citado por López, Martínez, Quirós y Sosa (2011, p. 3) “Las

líneas de producción son secuencias de actividades que dan lugar a la producción

de bienes y servicios determinados. Suponen una combinación determinada de

insumos, una cantidad de trabajo, de materias primas y de equipo e instalaciones

necesarios para producir un “lote de producto” en un periodo dado”.

2.1.2. Concepto de balance de línea

En el artículo (Balanceo de Línea, n. d.) se plantea que el balance de línea es una

herramienta importante para el control de la producción, por cuanto de esta

depende la optimización de las variables que afectan la productividad, tales como

8

inventarios de productos en proceso, tiempos de fabricación, entregas parciales

de producción.

Según Rodríguez (n. d.) “Balancear una línea consiste en tratar de igualar las

cargas de trabajo, de las estaciones de trabajo, para evitar tiempos de espera

entre estas”

En Balanceo de Línea (n. d., p. 1) se plantea que “El Balanceo de Líneas de

Ensamble consiste en agrupar actividades u operaciones que cumplan con el

tiempo de ciclo determinado con el fin de que cada línea de producción tenga

continuidad, es decir que en cada estación o centro de trabajo, cuente con un

tiempo de proceso uniforme o balanceado, de esta manera las líneas de

producción pueden ser continuas y no tener cuellos de botella”.

De acuerdo a Escalona (2003, p. 2) “El problema de diseño para encontrar formas

para igualar los tiempos de trabajo en todas las estaciones se denomina problema

de balanceo de línea”.

En Balanceo de Línea, n. d., p. 4), se establece que “La asignación de elementos

de trabajo a los puestos de trabajo se conoce como balanceo de línea de

ensamble, o simplemente balanceo de línea”.

López, Martínez, Quirós y Sosa (2011, p. 4) citan a Suñé, Arcusa y Gil (2004),

quienes señalan que el aspecto más interesante en el diseño de una línea de

producción o montaje consiste en repartir las tareas de modo que los recursos

productivos estén utilizados de la forma más ajustada posible, a lo largo de todo el

Proceso. El problema del equilibrado de líneas de producción consiste en

subdividir todo el proceso en estaciones de producción o puestos de trabajo

donde se realizaran un conjunto de tareas, de modo que la carga de trabajo de

cada puesto se encuentre lo más ajustada y equilibrada posible a un tiempo de

ciclo. Se dirá que una cadena está bien equilibrada cuando no hay tiempos de

espera entre una estación y otra.

9

En Balance de Líneas de producción (n. d., p. 4) se plantea que “El problema de

balance de líneas de producción consiste en distribuir físicamente las tareas o

procesos individuales entre estaciones o celdas de trabajo, con el objetivo

(idealmente) de que cada estación de trabajo nunca esté ociosa”.

Según Vega (n. d., p. 12). “El problema de diseño para encontrar formas para

igualar los tiempos de trabajo en todas las estaciones se denomina problema de

balanceo de línea”.

”El balance o balanceo de línea es una de las herramientas más importantes para

el control de la producción, dado que de una línea de fabricación equilibrada

depende la optimización de ciertas variables que afectan la productividad de un

proceso, variables tales como los son los inventarios de producto en proceso, los

tiempos de fabricación y las entregas parciales de producción”. (Balance de

Línea, n. d., p. 1). Más adelante este mismo autor plantea que “Las líneas de

fabricación deben ser balanceadas de tal manera que la frecuencia de salida de

una máquina debe ser equivalente a la frecuencia de alimentación de la máquina

que realiza la operación siguiente. De igual forma debe de realizarse el balanceo

sobre el trabajo realizado por un operario en una línea de ensamble. En la

práctica es mucho más sencillo balancear una línea de ensamble compuesta por

operarios, dado que los cambios suelen aplicarse con tan solo realizar

movimientos en las tareas realizadas por un operario a otro. Para ello también

hace falta que dentro de la organización se ejecute un programa de diversificación

de habilidades, para que en un momento dado un operario pueda desempeñar

cualquier función dentro del proceso. Por otro lado, el ritmo de las líneas de

fabricación suele ser determinado por los tiempos de la máquina, y se requiere de

desarrollo ingenieril o cambios mecánicos para facilitar un balanceo”. (Balance de

Línea, n. d., p. 2)

Las definiciones anteriores nos llevan a resumir que el Balance de línea es un

procedimiento encaminado a igualar lo más posible los tiempos de trabajo entre

cada estación de la línea, de manera que las estaciones no estén ociosas, o lo

hagan lo menos posible. También debe ocurrir, que el tiempo de trabajo de cada

10

estación lo más posible con el tiempo de ciclo, para así cumplir con la tasa de

producción establecida.

Una línea balanceada es sinónimo de mejoría en los indicadores de resultados del

proceso productivo, como la productividad y rentabilidad, por solo citar estos dos

2.1.3. Condiciones para que la producción en línea sea práctica

Para Balance de Línea, (n. d., p. 4) “Deben existir ciertas condiciones para que la

producción en línea sea práctica.

a. Cantidad. El volumen o cantidad de producción debe ser suficiente para cubrir

el costo de la preparación de la línea. Esto depende del ritmo de producción y de

la duración que tendrá la tarea.

b. Equilibrio. Los tiempos necesarios para cada operación en la línea deben ser

aproximadamente iguales.

c. Continuidad. Una vez puesta en marcha debe continuar pues la detención en

un punto, corta la alimentación del resto de las operaciones. Esto significa que

deben tomarse precauciones para asegurar un aprovisionamiento continuo del

material, piezas, subensambles, etc., y la previsión de fallas en el equipo”.

2.1.4. Casos típicos de balanceo de líneas

Para Vega (n. d., p. 12), “Los casos típicos de balanceo de línea de producción

son:

1) Conocidos los tiempos de las operaciones, determinar el número de operarios

necesarios para cada operación.

2) Conocido el tiempo de ciclo, minimizar el número de estaciones de trabajo.

3) Conocido el número de estaciones de trabajo, asignar elementos de trabajo a

la misma.

11

Para Escalona (2013, p. 2), “Los casos típicos de balanceo de línea de producción

son:

1) Conocidos los tiempos de las operaciones, determinar el número de operarios

necesarios para cada operación.

2) Conocido el tiempo de ciclo, minimizar el número de estaciones de trabajo.

3) Conocido el número de estaciones de trabajo, asignar elementos de trabajo a

la misma.

Para (Balance de Línea, n. d., p. 4) “Los casos típicos de balanceo de línea de

producción son:

1) Conocidos los tiempos de las operaciones, determinar el número de

operadores necesarios para cada operación.

2) Conocido el tiempo de ciclo, minimizar el número de estaciones de trabajo

3) Conocida el número de estaciones de trabajo, asignar elementos de trabajo a

las mismas.

2.1.5. Pasos para la realización del balance de línea

Para López et al (2011, p. 4) “Los pasos para iniciar el estudio de equilibrado o

balanceo de líneas es el mismo que en cualquier otro tipo de proceso productivo

que consiste en:

1) Definir e identificar las tareas que componen al proceso productivo.

2) Tiempo necesario para desarrollar cada tarea.

3) Los recursos necesarios.

4) El orden lógico de ejecución.

En Balanceo de Línea de Ensamble (n. d., 10) se plantea que es “Es necesario

conocer tres tipos de información:

1) El conjunto de tareas a ejecutar y el tiempo que se requiere para cada una;

12

2) Las relaciones de precedencia entre las tareas, es decir, la secuencia en la que

deben ejecutarse; y

3) La tasa de producción deseada o pronóstico de la demanda de la línea de

ensamble”

Según (Balance de Línea, n. d., p. 2) “Para poder realizar un balance de línea es

necesario contar con:

• Descripción de las actividades

• Determinación de la precedencia de cada operación o actividad

• Determinar el tiempo de cada actividad u operación.

• Tener un diagrama de proceso.

• Determinar el tiempo ciclo,

• Determinar el número de estaciones.

• Determinar el tiempo de operación

• Determinar el tiempo ciclo.

• Determinar el tiempo muerto

• Determinar el número de estaciones

• Determinar la eficiencia

• Determinar el retraso del balance

• Determinar que operaciones quedan en cada estación de trabajo

• Determinar el contenido de trabajo en cada estación

• Determinar el contenido total de trabajo “

Quesada y Villa (2007), citado por López et al (2011, p. 10), plantean el “método

del cronómetro para establecer la carga de trabajo, el cual consta de los

siguientes pasos:

1) Seleccionar al operario y explicar el objetivo del estudio: El operario deberá ser

un trabajador calificado, que posea la necesaria aptitud física y mental para

ejecutar el trabajo.

13

2) Obtener y registrar toda la información: Todas las operaciones que intervienen

en la elaboración del producto o pieza (Diagrama del proceso).

3) Identificar el estudio: Número del estudio, número de la hoja, fecha del estudio,

nombre del analista, nombre de quien aprueba el estudio.

4) Información del proceso (producto a elaborar): Departamento o lugar donde se

hace la operación o actividad.

5) Descomposición de la tarea en elementos: Se desglosa la tarea en elementos y

a cada elemento se le determina su tiempo estándar.

6) Cronometrar cada proceso: Una vez delimitados los elementos, se realiza el

cronometraje. Al final de cada elemento se anota el tiempo que marca el

cronómetro y los tiempos de cada elemento.

7) Calcular el tamaño de la muestra o el número de observaciones: Con estos

métodos estadísticos se requiere determinar un tamaño de muestra preliminar (n)

y luego aplicar la siguiente fórmula para un nivel de confianza del 95% y un

margen de precisión del 5%.

8) Cronometrar hasta tener el número de observaciones obtenidas con la fórmula:

Se debe tener un registro de tiempos cronometrados igual al resultado de la

fórmula del paso 7.

9) Conversión y cálculo básico del tiempo promedio para cada elemento: En la

hoja de resumen se procede a sumar todos los tiempos básicos calculados para

un mismo elemento y se divide dicho total por el número de veces cronometradas.

10) Aplicar tolerancias: Se aplican las tolerancias por necesidades personales,

fatiga y por retrasos inevitables.

14

11) Calcular factor de la actuación: La calificación de 1 que utiliza UTC Fire &

Security se obtiene del Sistema Westinghouse. Este sistema utiliza una constante

de 1 sumándosele las diferentes calificaciones, sin embargo, las calificaciones

que utiliza UTC Fire & Security son regulares, por lo que la suma es del 0%,

quedando como resultado 1.

12) Cálculo del tiempo estándar: Se calcula utilizando la siguiente fórmula

Tiempo estándar = Tiempo normal * Valor de la actuación * % tolerancias

Según López et al (2011, p. 10), “El método utilizado por UTC Fire & Security para

balancear una línea de producción es el siguiente:

1) Cronometrar actividades y obtener el tiempo promedio para cada operación.

2) Aplicar fórmula para determinar el tamaño de muestra.

3) Calcular el Takt Time (Ritmo al cual un producto debe ser fabricado para

satisfacer la demanda del cliente).

4) Obtener el promedio entre el tiempo más alto y el más bajo de cada operación.

5) Graficar promedios y Takt Time.

6) Ajustar (unificar o separar) todas las operaciones necesarias del proceso en

base al tiempo del Takt Time. Donde, TaktTime = Tiempo Disponible/Demanda

del Cliente.

7) Obtener el tiempo estándar de cada operación.

8) Graficar tiempo estándar y takt time.

9) Una vez balanceada la línea, se calcula la productividad del “antes” y el

“después” para determinar en qué porcentaje aumentó la productividad.

Productividad = Salida (Unidades)/ (Número de personas*Jornada)”

Para Balance de Líneas de Producción (n. d., p. 26), los pasos para el equilibrado

de una línea de ensamblaje son:

1) Identificar una lista maestra de tareas u operaciones.

2) Estimar la secuencia, considerando las restricciones:

15

a. De secuencia de realización de las operaciones.

b. Tecnológicas, en cuanto a qué operaciones deben realizarse en la

misma estación o por el contrario, no pueden realizarse en la misma

estación.

c. Operarios: Nro. de trabajadores requeridos por operación (Oi)

3) Dibujar el diagrama de precedencia.

4) Calcular los tiempos de las tareas.

5) Calcular el tiempo del ciclo.

6) Calcular el número de estaciones de trabajo.

7) Asignar las tareas.

8) Calcularla eficacia u eficiencia.

9) Estimar el retraso en el balance (inactividad)”

En el estudio de tiempos (n. d., p. 17), se plantea que “El propósito de las

tolerancias o márgenes es agregar un tiempo suficiente al tiempo de producción

normal que permite al operario de tipo medio cumplir con el estándar cuando

trabaja a ritmo normal”

En Balanceo de líneas (n. d. p. 2-7), se describe un método de balance y el

empleo del software correspondiente y el éste se aplicará las siguientes variables

y su formulación de acuerdo a la Tabla 1:

16

Tabla 1: Variables y formulación del método de Balanceo de línea

Fuente: www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-

industrial/producción/balanceo-de-línea/

El método consiste en alcanzar el mayor % de Balance de acuerdo a la necesidad

de producción, mediante la aplicación de diversas iteraciones. El tabulado inicial

debe ser como se muestra en la Tabla 2.

17

Tabla 2: Formato para el tabulado del método de Balanceo de línea

Fuente: www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-

industrial/producción/balanceo-de-línea/

En este tabulado se debe consignar la información inicial del proceso, en cuanto a

descripción de las operaciones, su tiempo de ejecución y la cantidad de operarios

que las realizan.

Por ejemplo, asumamos que en un proceso cualquiera se requiere de cuatro

operaciones; una de corte (2 minutos por operario), una de pegado (1 minuto por

operario), una de secado (3 minutos por operario), y una de empaque (0.5

minutos por operario). El proceso inicialmente se lleva a cabo con 4 operarios,

cada operario realiza una operación diferente. La jornada laboral es de 8 horas

por turno, y el salario diario corresponde a $20.

18

Nuestro tabulado inicial se ilustra en la Tabla 3.

Tabla 3: Iteración 1 del método de Balanceo de línea

Fuente: www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-

industrial/producción/balanceo-de-línea/

El anterior tabulado corresponde a nuestra primera iteración, en ella podemos

apreciar que el ciclo de control equivale a la operación de secado (3 minutos),

este ciclo de control corresponde a la operación cuyo tiempo debemos reducir, y

el plan de acción corresponde a aumentar su número de operarios en una unidad,

es decir un nuevo operario, ahora aplicaremos este cambio sustancial a nuestra

nueva iteración de acuerdo a la Tabla 4.

19

Tabla 4: Iteración 2 del método de Balanceo de línea

Fuente: www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-

industrial/producción/balanceo-de-línea/

En esta segunda iteración podemos observar, como nuestro tiempo de secado

disminuye a la mitad, motivado por un aumento en el número de operarios que

realiza esta operación. Si decidiéramos optar por esta configuración de trabajo

tendríamos un Balance del 65% del proceso. Ahora nuestro ciclo de control varía,

dado que el proceso que presenta el mayor tiempo de ejecución es el de corte (2

minutos), nuestro plan de acción será aumentar su fuerza laboral con un operario

sobre la operación, de esta manera nuestro tabulado sería la iteración 3, Tabla 5.

20

Tabla 5: Iteración 3 del método de Balanceo de línea

Fuente: www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-

industrial/producción/balanceo-de-línea/

En esta iteración podemos apreciar los mismos cambios que apreciamos en el

tabulado 2. Nuestro balanceo equivale al 72.22%, y cuando detenerse en las

iteraciones depende de nuestra necesidad vital, la cual puede ser:

Unidades por turno, dependiendo si tenemos una demanda establecida en

un plazo determinado.

Costo por unidad, dependiendo si el volumen es lo suficientemente grande

en un tiempo considerable.

De esta manera tendríamos un juicio mucho más amplio para determinar que

configuración de línea optimizaría nuestro proceso.

21

Tabla 6: Iteraciones del método de Balanceo de línea

Fuente: www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-

industrial/producción/balanceo-de-línea/

En la Tabla 6 podremos observar como la octava iteración presenta el mayor

porcentaje de balance y por ende el menor costo por unidad. En el siguiente

gráfico observaremos el comportamiento de los costos a medida que aumente el

número de operarios.

Ilustración 1: Costo Unitario Vs. Número de operarios

Fuente: www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-

industrial/producción/balanceo-de-línea/

22

Este método y el software correspondiente será el que usaremos para nuestra

investigación. Las razones principales son que sus características se adaptan a la

línea bajo estudio y al estar computarizado permite un análisis exhaustivo para

seleccionar el resultado más eficaz y eficiente de acuerdo a las restricciones que

impone la demanda.

Para Castillo (2007, p. 1), “la eficacia, la eficiencia y la productividad son términos

relacionados. Este autor plantea que:

Productividad: La productividad es – a secas – la relación que existe entre la

producción de la empresa y los recursos empleados para obtener dichos bienes.

Este término busca satisfacer y alcanzar a su público objetivo, buscando la

calidad que desean los clientes de una compañía. En este concepto se ratifica el

hecho de que el fin de las empresas es generar rentabilidad”.

Ibarra (2010, p. 1), plantea que “la productividad se entiende como la relación

entre la producción (output) y sus factores (inputs).

Thiry y Tulkens (1988), citado por Ibarra (2010, p.1) han definido la productividad

como: "la capacidad desplegada por los factores de la producción para producir".

Para Mejía (1998, p. 2), “Eficiencia: Logro de un objetivo al menor costo posible.

En este caso estamos buscando un uso óptimo de los recursos disponibles para

lograr los objetivos deseados.

Para Castillo (2007, p. 1), “Eficiencia: Este término, como la ‘eficacia’, requiere

alcanzar los plazos corporativos trazados pero de una manera más rápida, es

decir ahorrando recursos (financieros, humanos, de infraestructura, entre otros).

Ambos conceptos son utilizados para etiquetar a una empresa de manera

cualitativa y no se rigen por números como sí lo hace el indicador de

productividad”

23

Chiavenato (2004, p.52) plantea que, eficiencia "significa utilización correcta de

los recursos (medios de producción) disponibles. Puede definirse mediante la

ecuación E=P/R, donde P son los productos resultantes y R los recursos

utilizados”.

Para Koontz y Weihrich (2004, p. 14), la eficiencia es "el logro de las metas con la

menor cantidad de recursos".

En Robbins y Coulter (2005, p. 7), la eficiencia es "obtener los mayores resultados

con la mínima inversión".

Para Reinaldo O. Da Silva (2002, p. 20), la eficiencia significa "operar de modo

que los recursos sean utilizados de forma más adecuada”

Para Mejía (1998, p. 2), “Eficacia: Grado en que se logran los objetivos y metas

de un plan, es decir, cuánto de los resultados esperados se alcanzó. La eficacia

consiste en concentrar los esfuerzos de una entidad en las actividades y proceso

que realmente deben llevarse a cabo para el cumplimiento de los objetivos

formulados”.

Castillo (2007, p. 1), “Eficacia: Implica alcanzar los objetivos trazados por la

empresa cumpliendo un plan estratégico y un plazo establecido. No se habla de

cuidar y ahorrar recursos como lo hace eficiencia”.

Según Chiavenato (2004, p. 132), la eficacia "es una medida del logro de

resultados".

Para Koontz y Weihrich (2004, p. 14), la eficacia es "el cumplimiento de objetivos".

Según Robbins y Coulter (2005, p. 8), eficacia se define como "hacer las cosas

correctas”

24

Para Da Silva (2002, p. 20), la eficacia "está relacionada con el logro de los

objetivos/resultados propuestos, es decir con la realización de actividades que

permitan alcanzar las metas establecidas. La eficacia es la medida en que

alcanzamos el objetivo o resultado"

Andrade (2005, p. 253), define la eficacia como: "actuación para cumplir los

objetivos previstos. Es la manifestación administrativa de la eficiencia, por lo cual

también se conoce como eficiencia directiva".

Por su parte, el Diccionario de la Real Academia Española (2008) define la

eficacia (Del lat. efficacĭa). Capacidad de lograr el efecto que se desea o se

espera.

Para Castillo (2007, p. 1), “Efectividad: Este concepto involucra la eficiencia y la

eficacia, es decir, el logro de los resultados programados en el tiempo y con los

costos más razonables posibles. Supone hacer lo correcto con gran exactitud y

sin ningún desperdicio de tiempo o dinero”.

2.2. Marco Conceptual

2.2.1. Algunos conceptos importantes

En Balanceo de Línea de Ensamble (n. d., 11), se plantean como conceptos

importantes:

Elemento de trabajo: Es la mayor unidad de trabajo que no puede

dividirse entre dos o más operarios sin crear una interferencia innecesaria

entre los mismos.

Operación: Es un conjunto de elementos de trabajo asignados a un puesto

de trabajo.

25

Puesto o estación de trabajo: Es un área adyacente a la línea de

ensamble, donde se ejecuta una cantidad dada de trabajo (una operación).

Tiempo de ciclo: Es el tiempo máximo que permanece el producto en

cada estación de trabajo.

Demora de balance: Es la cantidad total de tiempo ocioso en la línea que

resulta de una división desigual de los puestos de trabajo”.

2.3. Marco temporal y espacial

Esta investigación se realiza en el período comprendido entre septiembre del

2014 y marzo del 2015, en la planta de Faenamiento de la procesadora nacional

de aves C. A., PRONACA, en Santo Domingo.

26

CAPÍTULO III

MARCO METODOLÓGICO

3.1. Hipótesis de la investigación

3.1.1. Planteamiento de la hipótesis

La aplicación del método de balanceo de línea al proceso productivo de la Planta

de Faenamiento de pollos de la Procesadora Nacional de Alimentos C. A.,

PRONACA, en Santo Domingo, permitirá incrementar los niveles de productividad

en esta actividad.

3.1.2. Evidencia del cumplimiento de la hipótesis

Se podrá aportar evidencia a favor de esta hipótesis si es posible:

Determinar los tiempos estándares de cada operación.

Aplicar métodos de balance de línea a subprocesos elegidos para lograr su

balanceo.

Comparar los resultados antes y después del balanceo para medir los

resultados alcanzados.

Recomendar un conjunto de medidas para aplicar los resultados del

balanceo e incrementar los niveles de productividad.

3.2. Determinación de las variables

Variables independientes: Factores que caracterizan el proceso de

balance.

Variables dependientes: Indicadores de resultados del proceso de balance

(eficiencia, productividad, costos, etc.).

27

3.2.1. Conceptualización y Operacionalización de las variables

En la realización del balance entran un conjunto de indicadores de partida cuyas

transformaciones a través de sucesivas iteraciones nos proporcionan un

acercamiento a la línea balanceada. En el presente trabajo, el procedimiento que

se utiliza involucra los siguientes variables de acuerdo a la Tabla 7 y Tabla 8.

Tabla 7: Variables independientes

VARIABLE DEFINICIÓN INDICADOR

Minuto total del

operario

Sumatoria del producto entre el tiempo de cada

operación y la cantidad de operarios que la realizan

Ʃ(min x op)

Ciclo de control Es el tiempo mayor entre los tiempos de cada

operación

min>

No. de operarios Sumatoria de los operarios que ejecutan las

operaciones

ƩOp

Total minutos por

línea

Tiempo que toma la línea en relación a su ciclo de

control

Ciclo de

control x No.

de Op

Salario diario Salario recibido por el operario por cada turno de ocho

horas

Dólares

americanos

Tiempo por turno Tiempo establecido por turno de trabajo. En este caso,

ocho horas

Horas

Tolerancias

hombre

Es el tiempo (suplemento por descanso) que se añade

al tiempo básico para dar la posibilidad al trabajador de

reponerse. Está constituido por los suplementos fijos

(necesidades personales) y los suplementos variables

(fatiga básica)

%

Tolerancias

máquina

Es el tiempo asignado para reparaciones menores y

mantenimiento de la máquina, alimentación o

suministro de potencia, etc.

%

Desempeño de la

línea

1 – ((Tolerancia hombre/Tiempo por turno) + (Tolerancia

máquina/tiempo por turno))

Fuente: www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-

industrial/producción/balanceo-de-línea/

28

Tabla 8: Variables dependientes

VARIABLE DEFINICIÓN INDICADOR

% de balance % de balance de la línea.

Este es mayor a medida que

los tiempos de las distintas

operaciones se aproximan

(Minuto total del operario/

Total de minutos por línea) x 100

Ciclo de control ajustado Ciclo de control ajustado

según el desempeño de la

línea

(Ciclo de control/Desempeño de la

línea) x 100

Unidades/Hora Cantidad de unidades por

cada hora de trabajo

60 minutos/ciclo de control

ajustado

Unidades/Turno Cantidad de unidades por

cada turno de trabajo

(Unidades/hora) x (Horas/turno)

Costo por unidad Costo de la mano de obra

por cada unidad producida

((No. de Op) x (Salario

diario))/(Unidades/Turno de

trabajo)

Fuente: www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-

industrial/producción/balanceo-de-línea/

3.3. Estrategia metodológica

3.3.1. Métodos de investigación

3.3.1.1. Método deductivo - inductivo

La inducción se presenta en el momento en que se parte de estudiar si el proceso

productivo particular bajo análisis en nuestra investigación, cubre los

requerimientos exigidos por la teoría del balanceo de líneas para ser sometido a

este tipo de análisis. Es decir, la línea de producción de esta industria puede ser

balanceada por los métodos habituales de balanceo.

La deducción se manifiesta cuando seleccionamos y aplicamos un método

particular de balanceo que es satisfactorio para el caso que nos ocupa, por cuanto

29

logra el balance de la línea de una manera sencilla y eficaz, y provee de una serie

de indicadores que informan de la calidad de los resultados del balance.

3.3.1.2. Método analítico - sintético

El sistema productivo, ha sido descompuesto, para su análisis en las variables de

entrada (variables independientes) y las variables de salida (variables

dependientes). El procedimiento de balance consiste en modificar esas entradas

para obtener las salidas deseadas, lo que constituye la síntesis del proceso, a

saber, la línea balanceada.

3.3.1.3. Métodos estadísticos

Básicamente se emplearon:

Métodos de Teoría de muestreo

Métodos de Estadística Descriptiva

3.3.2. Técnicas e instrumentos

La técnica utilizada fue la observación de las operaciones para la medición de los

tiempos con el uso del cronómetro digital.

En la parte informática se utilizó la hoja de cálculo Excel para la base de datos y

una plantilla Excel para realizar las iteraciones de balanceo.

3.3.3. Población y muestra

Las mediciones de los tiempos en cada operación constituyen una población

infinita. De aquí que se utilizará la fórmula de muestreo aleatorio simple para

poblaciones infinitas:

30

𝑛 = (𝑍 × 𝑆

𝐸)

2

Donde:

n = tamaño de muestra

Z = percentil de la distribución normal

(Usaremos una confiabilidad del 95%, por lo que Z= 1,96)

S = Desviación estándar muestral

E = error máximo permisible

(Usaremos una precisión del 10%, por lo que E=0.01)

3.3.4. Metodología específica

Los pasos para la realización de la labor investigativa fueron como sigue:

Elaboración de un listado de las operaciones

Para este paso, se realizó un levantamiento de todas las operaciones del proceso

productivo, así como el orden en que las mismas se realizan. Esta tarea es

primordial porque nos indica cómo se va moviendo el producto en su elaboración

a través de las diferentes estaciones o puestos de trabajo.

Descripción de las operaciones

Se realiza una breve descripción de la naturaleza de las operaciones, teniendo en

cuenta si son manuales automatizadas. Tanto esta tarea como la anterior son

preparatorias para la medición de los tiempos de trabajo.

Elaboración del diagrama de operaciones

La función de este diagrama será la de visualizar el proceso productivo en su

conjunto. A partir del mismo será más fácil seleccionar conjuntos de actividades o

subprocesos para aplicarles las técnicas de balanceo.

Determinar los tiempos de operación

31

Este es un paso crucial, ya que los tiempos de operación constituyen la génesis

del proceso de balanceo.

Aplicar el procedimiento de balance de línea

En este paso utilizaremos un software diseñado al efecto, para alcanzar grados

de balance a través de sucesivas iteraciones. El procedimiento cesa en el punto

en que se alcance el mayor % de balance de acuerdo a las necesidades de

producción.

Comparación de los resultados antes y después de la aplicación del

balanceo de línea

Se realizará el consecuente análisis de los resultados alcanzados en términos de

incremento de la eficiencia y la reducción de costos (Productividad).

Elaboración del plan de medidas

A partir de los resultados del balance se establecerán un conjunto de sugerencias

para que la empresa haga efectivo los mismos en el proceso de producción,

elevando los niveles de productividad.

32

CAPÍTULO IV

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

4.1. Caracterización de la Planta Faenadora de Pollos Procesadora Nacional

de Alimentos C.A. PRONACA

4.1.1. Razón Social

Procesadora Nacional de Alimentos C.A. PRONACA

4.1.2. Actividad

Actividad agropecuaria en todas sus formas y etapas.

4.1.3. Filosofía

PRONACA existe para alimentar bien, generando desarrollo en el sector

agropecuario.

4.1.4. Valores Corporativos

La cultura de PRONACA está fundamentada en tres valores centrales que

inspiran su propósito y los principios que guían sus relaciones:

Integridad

Responsabilidad

Solidaridad

4.1.5. Principios

4.1.5.1. Proveedores

33

PRONACA cree y practica el respeto a sus proveedores, a quienes les ofrece un

beneficio justo en cada negociación, dentro de un marco de comportamiento ético.

Promueve el cumplimiento de la ley y una conducta social responsable.

4.1.5.2. Colaboradores

PRONACA lidera a sus colaboradores con el ejemplo, en forma competente, justa

y ética. Tiene un compromiso solidario y respetuoso con el bienestar de cada uno

de ellos y no tolera la deshonestidad. Reconoce el talento y ofrece una

remuneración equitativa.

Promueve el trabajo en equipo y la delegación con responsabilidad en

condiciones laborales de limpieza, orden y seguridad. Ofrece igualdad de

oportunidades de empleo, desarrollo y promoción a todos quienes están

calificados para ello. Motiva y acoge sugerencias y recomendaciones de sus

colaboradores para el bien de la compañía.

4.1.5.3. Clientes

PRONACA trabaja junto a sus clientes ofreciendo siempre productos de calidad.

Innova sus procesos y productos para liderar los mercados en los cuales está

presente. Atiende los pedidos de sus clientes con un servicio rápido y prolijo.

4.1.5.4. Consumidores

La primera responsabilidad de PRONACA es proveer productos innovadores,

saludables y de calidad que alimenten bien a sus consumidores y contribuyan al

bienestar y satisfacción de sus familias.

4.1.5.5. Sociedad

34

PRONACA, en consonancia con su responsabilidad corporativa, actúa como un

buen ciudadano, que siempre busca las mejores relaciones con los diferentes

grupos de interés, en un ambiente de armonía y colaboración.

Comparte su experiencia y conocimiento para contribuir al desarrollo y al

mejoramiento de la calidad de vida de las áreas de influencia de sus operaciones.

Alienta el civismo y paga los impuestos que le corresponden. Es respetuosa y

solidaria con las personas y con el cuidado del equilibrio ambiental.

4.1.5.6. Asociados

PRONACA actúa responsablemente con productores y emprendedores. Invierte

en investigación y desarrollo, y crea productos innovadores. Comparte su filosofía

y crea oportunidades de negocio para sus asociados, con quienes mantiene una

relación cercana, equitativa y provechosa.

A continuación iremos presentando los resultados alcanzados conjuntamente con

los análisis pertinentes, que nos lleven a la verificación de la hipótesis planteada.

4.1.6. Diagnóstico de la situación actual

Para diagnosticar la situación actual, nos concentraremos en el proceso de

faenamiento de pollos en la Planta de Aves Sto. Dgo., para lo cual se analiza las

operaciones realizadas en la elaboración del pollo completo mismo que posee sus

diferentes variantes tanto en tiempo como en tipos de actividad.

4.1.7. Elaboración del listado de las operaciones

A continuación en la Tabla 9, presentamos la nomenclatura de las operaciones,

así como la secuencia en que se realizan.

35

Tabla 9: Listado de operaciones Planta Faenadora de Pollos

TAREA TIPO DENOMINACION TAREA

PREDECESORA

T1 Manual Descarga

T2 Manual Alimentación T1

T3 Manual Verificación de pollos muertos T2

T4 Manual Colgado de pollos T3

T5 Automática Aturdido T4

T6 Manual Degüelle T5

T7 Automática Desangre T6

T8 Automática Escaldado T7

T9 Automática Pelado de pollos T8

T10 Automática Corte de patas T9

T11 Manual Descolgado de patas T10

T12 Automática Escaldado de patas T11

T13 Automática Pelado de patas T12

T14 Manual Transporte de patas T13

T15 Automática Enfriamiento de patas T14

T16 Manual Transporte de patas T15

T17 Manual Recolgado T16

T18 Manual Corte de tráquea T11

T19 Manual Extracción de cloaca T18

T20 Manual Corte de abdomen T19

T21 Manual Extracción de vísceras T20

T22 Manual Cosecha hígado y corazón T21

T23 Manual Retiro de intestinos T22

T24 Manual Clasificación T23

T25 Manual Transporte T24

T26 Automática Enfriamiento de hígados T25

T27 Manual Transporte T26

T28 Manual Remate molleja T27

T29 Manual Abierta de molleja T22

T30 Manual lavado de molleja T29

T31 Manual Clasificación T30

T32 Manual Transporte T31

T33 Automática Enfriamiento de mollejas T32

T34 Manual Transporte T33

T35 Manual Extracción buche T34

36

TAREA TIPO DENOMINACIÓN TAREA

PREDECESORA

T36 Manual Corte de pescuezo T29

T37 Manual Clasificación T36

T38 Manual Transporte T37

T39 Automática Enfriamiento de cabezas y pescuezos T38

T40 Manual Transporte T39

T41 Manual Revisión buches T40

T42 Automática Corte corbata T37

T43 Manual Revisión final T42

T44 Automática Lavado final de carcasa T43

T45 Manual Descolgado T44

T46 Automática Pre enfriamiento T45

T47 Automática Transporte por Banda Inclinada T46

T48 Automática Enfriamiento T47

T49 Automática Escurrido T48

T50 Manual Recolgado T49

T51 Manual Transporte y pesaje T50

T52 Manual Clasificación carcasas T51

T53 Manual Colocar patas en vaso dispensador T52

T54 Manual Colocar cabezas en vaso dispensador T17, T28, T35, T41

T55 Manual Colocar hígado y corazón a vaso

dispensador

T53, T54

T56 Manual Colocar mollejas a paquete a vaso

dispensador

T55

T57 Automática Cerrar funda de paquete de menudo T56

T58 Manual Colocar paquete de menudo en carcasa T57

T59 Manual Enfundado T58

T60 Manual Clipado T59

T61 Manual Clasificación de pollos T60

T62 Manual Pesaje y registro T61

T63 Manual Colocar etiqueta T62

T64 Manual Arrumar T63

T65 Manual Transporte hacia cámaras T64

Fuente: Procesadora Nacional de Alimentos C.A. PRONACA

Elaborado por: Johanna Carrión Santín

37

Como se puede observar el proceso de producción se manifiesta de una manera

casi lineal lo que posibilita la aplicación de los métodos de balance de líneas de

producción.

4.1.8. Descripción de las operaciones

Se dará una ligera descripción de cada operación. La intención es mostrar el nivel

de complejidad que puede tener cada tarea en particular, lo que será de utilidad

en la estrategia que se desarrolle para la medición de los tiempos de operación.

T1: Descarga

La descarga es una tarea que la realiza el personal manualmente, cada jaula

tiene un promedio de 8 pollos.

T2: Alimentación

La alimentación consiste en ubicar las jaulas en una banda de abastecimiento

previo el colgado y en esta tarea se verifican los pollos vivos y muertos como

punto de control.

T3: Verificación de pollos muertos

Como el nombre lo indica, en esta actividad se revisan las jaulas con la finalidad

de validad si se encuentran pollos muertos para separarlos del grupo recolectado.

T4: Colgado de pollos

El colgado del pollo consiste en tomar el ave viva por las piernas y alas e

introducir éstas en los grilletes de los ganchos de tal forma que el pollo queda

cabeza abajo.

T5: Aturdido

La insensibilización de las aves permite realizar el sangrado adecuado sin

producirles mayor sufrimiento y evita la contaminación que se produce por el

aleteo. El aturdimiento se realiza mediante una descarga eléctrica al entrar en

contacto la cabeza del ave con agua electrizada.

38

T6: Degüelle

Consiste en realizar un corte de las arterias (cuello) del ave para permitir el

desangrado. El corte se efectúa detrás del punto de audición del ave lo

suficientemente profundo para causar el desangrado, pero sin dañar el esófago o

la tráquea (Vías digestivas y respiratorias).

T7: Desangre

Las aves deberán ser sangradas sobre una canaleta o recipiente de fácil limpieza,

de manera que la sangre sea fácilmente recolectada.

El sangrado deberá producir la muerte de las aves, asegurando que la respiración

se haya detenido antes de ingresar al escaldado.

T8: Escaldado

La temperatura y duración del escaldado son factores determinantes en el

resultado del desplume, su influencia sobre la calidad del producto final es

fundamental por lo que se deben ser ajustados de acuerdo con la edad de las

aves y con el destino posterior de las canales.

Consiste en sumergir el pollo en agua caliente con la finalidad de calentar los

folículos y facilitar la posterior remoción de las plumas. La temperatura del agua y

el tiempo de inmersión son los principales parámetros de control y se relacionan

de manera inversa.

T9: Pelado de pollos

Después de escaldadas las aves son inmediatamente desplumadas con el apoyo

de las máquinas de desplume, las cuales son dispuestas en la línea de acuerdo a

las necesidades de cada proceso tales como velocidad de sacrificio, tipo de ave,

tamaño de las aves, y color de la piel. Las máquinas de desplume operan

individualmente de manera distinta, es decir la inclinación, apertura y presión de

cada desplumadora deben ser particulares en cada máquina y de acuerdo con la

parte del ave sobre la cual actúan. A lo largo del desplume las aves son

fuertemente friccionadas por los dedos de goma bajo condiciones controladas.

39

T10: Corte de patas

El cortado de patas consiste precisamente en cortar las patas del pollo, de

manera automática, con una cuchilla circular activada eléctricamente. El corte se

realiza perpendicularmente en la articulación que separa la pierna de la pata

evitando dañar el hueso.

T11: Descolgado de patas

Mediante el proceso automático, se descuelgan las patas para que estas pasen

por la escaldadura.

T12: Escaldado de patas

Las patas después de ser separadas del cuerpo del pollo son conducidas por la

línea de colgado hacia la máquina tumba patas, arrojándolas a una escaldadura

de patas ubicada en la parte inferior de la misma, la cual maneja una temperatura

aproximadamente de 57º C.

T13: Pelado de patas

Enseguida las patas salen de la escaldadura, son enviadas a una máquina

peladora, la cual remueve totalmente, cualquier tipo de cuero que contengan. Las

patas son expulsadas de la línea de colgado por la peladora y recogidas en

canastas, bajo la inspección de un operario, con el fin de llevar a cabo una

adecuada recolección y no perder ninguna.

T15: Enfriamiento de patas

Las patas del pollo proceden a enfriarse previa la elaboración del paquete de

menudo.

T17: Recolgado

La carcasa del pollo debe ser nuevamente recolgada para que continúe con el

proceso de evisceración.

40

T18: Corte de tráquea

La primera operación en la línea de eviscerado es el cortado del cuello del ave.

Se emplea como herramienta una tijera neumática, cortadora de pescuezo.

T19: Extracción de cloaca

Se utiliza una pistola con cuchillo circular que corta la corona de la cloaca y

separa el intestino de la carcasa ayudando a disminuir la contaminación. El corte

se realiza con una pistola llamada “cloaquera” que opera con aire a presión y

vacío al mismo tiempo. Para realizar el corte se dirige la guía de la pistola

“cloaquera” directamente hacia el recto del ave. Al entrar en contacto la cuchilla

circular con la cloaca el operario acciona la herramienta y la cuchilla gira

impulsada por el aire a presión ejecutando un corte circular alrededor de la cloaca

T20: Corte de abdomen

El corte de apertura se ejecuta en el vientre del ave para facilitar la extracción del

paquete de vísceras del interior de la carcasa.

T21: Extracción de vísceras

La evisceración consiste en la extracción de los órganos de la cavidad toráxica y

abdominal de las aves. La evisceración deberá efectuarse a la brevedad posible

después del desplume, no permitiéndose la acumulación de aves sin eviscerar.

En el eviscerado se extraen los intestinos, el hígado, corazón y la molleja. Las

vísceras si bien son extraídas de la cavidad abdominal, quedan suspendidas en la

parte exterior de la carcasa.

T22: Cosecha hígado y corazón

Una vez que las vísceras están expuestas se extraen con cuidado el hígado y

corazón pues ambos son muy frágiles.

T23: Retiro de intestinos

Así mismo de forma manual se retiran los intestinos del pollo.

41

T24: Clasificación

Los hígados y corazones son colocados en una bandeja, luego son lavados,

enfriadas, desinfectados y clasificados.

T26: Enfriamiento de hígados

Los hígados del pollo proceden a enfriarse previa la elaboración del paquete de

menudo.

T28: Remate molleja

La molleja se extrae junto con el buche a través del vientre. La extracción del

buche debe realizarse con cuidado de no romperlo. Si el buche se rompe deberá

ser extraído por el cuello del pollo y no desde el abdomen.

T29: Abierta de molleja

Se corta la molleja para exponer la parte interna que contiene el alimento no

digerido por el ave. El corte permite que la molleja pueda ser abierta mas no la

separa en dos partes.

T30: Lavado de molleja

Las mollejas cortadas son lavadas con un chorro de agua y se colocan en la

peladora de mollejas. La peladora extrae la cutícula de la molleja y la deja limpia,

el mismo que es desechado.

T31: Clasificación

Finalmente las mollejas son lavadas, enfriadas, desinfectadas y clasificadas.

T33: Enfriamiento de mollejas

Las mollejas del pollo proceden a enfriarse previa la elaboración del paquete de

menudo.

T35: Extracción buche

Se extrae el buche del ave y se lo desecha.

42

T36: Corte de pescuezo

La extracción de la tráquea del pollo consiste en retirar restos del sistema

respiratorio, el cual no forma parte de la carcasa.

T37: Clasificación

Se clasifican previamente para elaborar el paquete de menudo.

T39: Enfriamiento de cabeza y pescuezo

Se proceden a enfriarse previa la elaboración del paquete de menudo.

T41: Revisión buches

Se revisa, que el cuerpo del ave no tenga la cloaca y de ser así deberán extraerla

y desecharla.

T42: Corte corbata

Se realiza el corte de corbata del pollo para generar un mejor aspecto.

T43: Revisión final

Se realiza la inspección final del área de eviscerado asegurándose, que las aves

cumplan con todas las especificaciones de calidad y con las características de un

pollo en canal, es decir sin vísceras en su interior, presenten buena conformación,

color y color característico, sin lesiones en pechuga, perniles y alas, libre de

hematomas, sangre, plumas, cutícula y/o fractura.

T44: Lavado final de carcasa

Después de las operaciones de eviscerado es muy importante realizar un lavado

interno y externo de la carcasa para lavar cualquier resto de sangre o excremento.

El lavado interno y el lavado exterior se realiza en las duchas de alta presión

ubicadas al final de la línea de eviscerado.

T45: Descolgado

Se realiza el descolgado de los pollos para ingreso al prechiller

43

T46: Pre enfriamiento

Tiene como objetivo principal el lavado de la canal y su hidratación

correspondiente, de esta manera se logra disminuir o retardar el crecimiento

bacteriano causante principal en los cambios deteriorantes. Su manejo se debe

orientar básicamente a la limpieza, renovación permanente de agua (flujo

contracorriente) y agitación del agua en esta etapa.

T47: Transporte por Banda Inclinada

Pasa por una banda el pollo para dirigirse hacia el chiller de enfriamiento.

T48: Enfriamiento

El proceso de enfriado cumple con la función de enfriar y terminar de hidratar la

canal del mismo modo se lleva a cabo una desinfección a base de dióxido de

cloro con la finalidad de detener o anular el crecimiento microbiano, disminuyendo

la temperatura de la canal lo más rápido posible hasta lograr que la temperatura

de la canal medida en la pechuga donde hay la mayor cantidad de músculo sea

4ºC o inferior(temperatura en el punto más caliente de la carcasa) mediante la

inmersión del pollo en el agua helada del “chiller”.

T49: Escurrido

El pollo cae por una especie de tobogán a una bandeja ubicada en la zona de

empaque.

T50: Recolgado

Se recuelga el pollo para que se dirija hacia el empaque.

T51: Transporte y pesaje

El pollo va colgado por los ganchos en la cadena para que este a su vez sea

pesado.

T52: Clasificación carcasas

Esta operación como se realiza en mesas de acero inoxidable en donde se

depositan los pollos de acuerdo al tipo de categorización para luego ser

44

enfundados, empaquetados o enviados a líneas de proceso superiores

(despresado, fileteado, entre otras).

T53: Colocar patas en vaso dispensador, T54: Colocar cabezas en vaso

dispensador, T55: Colocar hígado y corazón a vaso dispensador, T56:

Colocar mollejas a paquete a vaso dispensador

Lo anterior mencionado permite armar mediante la maquina empacadora,

introduciendo los componentes que conforman, en una serie de conos que los

transportan para que estos sean empacados y posteriormente llevados en

canastas hacia los cuartos fríos

T57: Cerrar funda de paquete de menudo

Mediante la maquina selladora.

T58: Colocar paquete de menudo en carcasa

Se introduce en el interior de la carcasa el paquete de menudo.

T59: Enfundado

El enfundado se refiere a la inserción de la canal clasificada (con el paquete de

menudencias si es pollo completo.

T60: Clipado

Se clipa la funda que tiene el pollo.

T61: Clasificación de pollos

Se clasifica el pollo.

T62: Pesaje y registro

Se realiza el registro de peso.

T63: Colocar etiqueta

Se coloca la etiqueta identificando la trazabilidad del producto.

45

T64: Arrumar

Se lo arruma en la espera de su respectivo almacenamiento.

T16: Transporte de patas, T25: Transporte, T27: Transporte, T32: Transporte,

T34: Transporte, T38: Transporte, T40: Transporte, T65: Transporte hacia

cámaras

El transporte permite trasladar las rumas de jabas de producto hacia los lugares

que se requiera para continuar con la preparación del pollo.

4.1.9. Cálculo de los tiempos medios de operación

Según ya se explicó, a cada una de las operaciones manuales es necesario

calcularle el tiempo promedio. En este caso, se tomaron muestras aleatorias de

tamaño 100 para cada operación manual. Esto se hizo siguiendo un esquema a

fin de reducir al mínimo el sesgo de la información por concepto de

estacionalidad. El esquema en cuestión se explica como sigue:

Se eligió un mes normal de cuatro semanas

En cada semana se tomaron muestras los lunes miércoles y viernes

En cada día se tomaron muestras en la primera, tercera, sexta y octava

hora.

En cada hora se tomaron cinco observaciones, con un intervalo de

aproximadamente diez minutos.

Lo anterior arrojó un total de 240 observaciones (Anexo 1). De ellas fueron

descartados aquellos valores atípicos.

Para cada operación se calculó la media aritmética y la desviación estándar

(Tabla 10)

46

Tabla 10: Medias y desviaciones estándares de cada operación manual

Fuente: Procesadora Nacional de Alimentos C.A. PRONACA

Elaborado por: Johanna Carrión Santín

Tarea Tipo Denominaciòn Media min.

Desv. Tip. Min

T1 Manual Descarga 0,04 0,01

T2 Manual Alimentacion 0,05 0,01

T3 Manual Verificacion de pollos muertos 0,04 0,01

T4 Manual Colgado de pollos 0,12 0,01

T6 Manual Deguelle 0,02 0,01

T11 Manual Descolgado de patas 0,05 0,01

T14 Manual Transporte de patas 1,04 0,04

T16 Manual Transporte de patas 0,04 0,01

T17 Manual Recolgado 0,05 0,01

T18 Manual Corte de traquea 0,05 0,01

T19 Manual Extracción de cloaca 0,05 0,01

T20 Manual Corte de abdomen 0,04 0,01

T21 Manual Extracción de visceras 0,05 0,01

T22 Manual Cosecha hígado y corazón 0,04 0,01

T23 Manual Retiro de intestinos 0,02 0,01

T24 Manual Clasificacion 0,06 0,01

T25 Manual Transporte 3,03 0,04

T27 Manual Transporte 0,04 0,01

T28 Manual Remate molleja 0,04 0,01

T29 Manual Abierta de molleja 0,05 0,01

T30 Manual lavado de molleja 0,02 0,00

T31 Manual Clasificacion 0,05 0,01

T32 Manual Transporte 3,01 0,01

T34 Manual Transporte 0,04 0,01

T35 Manual Extracción buche 0,05 0,01

T36 Manual Corte de pescuezo 0,05 0,01

T37 Manual Clasificacion 0,05 0,01

T38 Manual Transporte 3,01 0,01

T40 Manual Transporte 0,03 0,00

T41 Manual Revisión buches 0,05 0,01

T43 Manual Revisión final 0,04 0,01

T45 Manual Descolgado 0,05 0,01

T50 Manual Recolgado 0,04 0,01

T51 Manual Transporte y pesaje 0,04 0,01

T52 Manual Clasificacion carcasas 0,05 0,01

T53 Manual Colocar patas en vaso dispensador 0,04 0,01

T54 Manual Colocar cabezas en vaso dispensador 0,04 0,01

T55 Manual Colocar hígado y corazon a vaso dispensador 0,04 0,01

T56 Manual Colocar mollejas a paquete a vaso dispensador 0,04 0,01

T58 Manual Colocar paquete de menudo en carcasa 0,03 0,00

T59 Manual Enfundado 0,06 0,01

T60 Manual Clipado 0,07 0,01

T61 Manual Clasificación de pollos 0,05 0,01

47

Como se observa en la Tabla 10, fueron 47 operaciones a muestrear

considerando únicamente a las actividades del tipo manual. También se puede

ver que la mayor variabilidad es de 0.05 min. (T14 y T25). Este valor nos sirvió

para verificar el tamaño de muestra mínimo que cumplía con los requisitos de

precisión y confiabilidad planteados. Esto es:

𝑛 = (𝑍 × 𝑆

𝐸)

2

Donde:

Z = percentil de la distribución normal

(Confiabilidad del 95%, por lo que Z= 1,96)

S = Desviación estándar muestral: 0,04

E = error máximo permisible

(Usaremos una precisión del 10%, por lo que E=0.01)

Por lo tanto el tamaño de la muestra es de 62, este resultado nos indica que las

muestras tomadas sobrepasan con creces los requerimientos de confiabilidad y

precisión considerados para esta investigación.

En cuanto a las actividades del tipo automáticas (Tabla 11), que al ser valores

fijos su variabilidad es cero y, por consiguiente, no forman parte del muestreo.

48

Tabla 11: Tiempos de las operaciones automáticas

NUMERO TAREA TIPO DENOMINACION TIEMPO (min)

1 T5 Automática Aturdido 0.23

2 T7 Automática Desangre 4.20

3 T8 Automática Escaldado 3.50

4 T9 Automática Pelado de pollos 1.42

5 T10 Automática Corte de patas 0.05

6 T12 Automática Escaldado de patas 10.00

7 T13 Automática Pelado de patas 5.00

8 T15 Automática Enfriamiento de patas 18.00

9 T26 Automática Enfriamiento de hígados 18.00

10 T33 Automático Enfriamiento de mollejas 18.00

11 T39 Automática Enfriamiento de mollejas 18.00

12 T42 Automática Corte corbata 0.03

13 T44 Automática Lavado final de carcasa 0.03

14 T46 Automática Pre enfriamiento 15.00

15 T47 Automática Transporte por Banda Inclinada 1.00

16 T48 Automática Enfriamiento 50.00

17 T49 Automática Escurrido 0.07

18 T57 Automática Cerrar funda de paquete de menudo 0.03

Fuente: Procesadora Nacional de Alimentos C.A. PRONACA

Elaborado por: Johanna Carrión Santín

4.1.10. Aplicación del procedimiento de balance de línea para actividades

manuales

El procedimiento de balanceo de línea consiste en alcanzar el mayor % de

balance de acuerdo a la necesidad de producción, mediante la aplicación de

diversas iteraciones, según el método previsto a emplear.

Por cuanto el proceso productivo que nos atañe no mantiene solución de

continuidad de principio a fin, sino que se “interrumpe” por operaciones

principalmente de escaldamiento o enfriamiento necesarios en la elaboración del

producto, y no susceptibles de variación, es que aplicaremos el procedimiento de

balanceo por bloques, separados por las operaciones mencionadas. Esto permite

49

el escalonamiento de conjuntos de operaciones de manera que sea factible la

planificación de los horarios de entrada del personal que opera en los sucesivos

bloques y la consiguiente reducción de los tiempos ociosos por este concepto.

En este tabulado se debe consignar la información inicial del proceso, en cuanto a

descripción de las operaciones, su tiempo de ejecución y la cantidad de operarios

que las realizan.

4.1.11. Análisis de línea por bloques

Para elaborar el análisis de línea, se realizó un agrupamiento de actividades de

tipo manuales considerando aquellas que son afines quedando de la siguiente

forma:

Tabla 12: Actividades Bloque I - Matanza

No. DENOMINACIÓN ACTIVIDADES

I Matanza

Descarga

Alimentación

Verificación de pollos muertos

Colgado de pollos

Degüelle

Fuente: Procesadora Nacional de Alimentos C.A. PRONACA

Elaborado por: Johanna Carrión Santín

50

Tabla 13: Actividades Bloque II - Preparación de carcasa y vísceras

No. DENOMINACIÓN ACTIVIDADES

II Preparación de carcasa y

vísceras

Descolgado de patas

Transporte de patas

Recolgado

Corte de tráquea

Extracción de cloaca

Corte de abdomen

Extracción de vísceras

Cosecha hígado y corazón

Retiro de intestinos

Clasificación

Transporte

Remate molleja

Abierta de molleja

lavado de molleja

Clasificación

Transporte

Extracción buche

Corte de pescuezo

Clasificación

Transporte

Revisión buches

Revisión final

Descolgado

Recolgado

Transporte y pesaje

Fuente: Procesadora Nacional de Alimentos C.A. PRONACA

Elaborado por: Johanna Carrión Santín

51

Tabla 14: Actividades Bloque III – Elaboración pollo completo

No. DENOMINACIÓN ACTIVIDADES

III Elaboración de pollo completo

Clasificación carcasas

Colocar patas en vaso dispensador

Colocar cabezas en vaso dispensador

Colocar hígado y corazón a vaso

dispensador

Colocar mollejas a paquete a vaso

dispensador

Colocar paquete de menudo en carcasa

Enfundado

Clipado

Clasificación de pollos

Pesaje y registro

Colocar etiqueta

Arrumar

Transporte hacia cámaras

Fuente: Procesadora Nacional de Alimentos C.A. PRONACA

Elaborado por: Johanna Carrión Santín

En cada análisis se observará el % de balance de la línea el cual es mayor a

medida que los tiempos de las distintas operaciones se aproximan.

El ciclo de control equivale a la tarea cuyo tiempo debemos reducir, y el plan de

acción corresponde a aumentar su número de operarios en una unidad, es decir

un nuevo operario en cada actividad que posea ese tiempo de acuerdo a la

iteración que corresponda.

Para el presente análisis se requiere únicamente de las actividades manuales;

cada una de ellas contiene su respectivo tiempo y para este proceso iniciaremos

el análisis con 1 operario por cada actividad. La jornada laboral es de 8,5 horas

por turno, y el salario diario corresponde a $20.

52

4.1.12. Diagrama de procesos

El diagrama de procesos grafica los pasos que sigue cada actividad productiva

identificada mediante símbolos.

Cuadro 1: Diagrama de procesos bloque I

Fuente: Procesadora Nacional de Alimentos C.A. PRONACA

Elaborado por: Johanna Carrión Santín

RESUMEN No. Tiempo

Operaciones 4 0:00:13

Transporte 0 0:00:00

Controles 1 0:00:02

Esperas 0 0:00:00

Almacenamiento 0 0:00:00

TOTAL 0:00:15

Tarea Descripciòn Op. Trp. Ctr. Esp. Alm. Tiempo (s)

T1 Descarga 0:00:02

T2 Alimentacion 0:00:03

T3 Verificacion de pollos muertos 0:00:02

T4 Colgado de pollos 0:00:07

T5 Deguelle 0:00:01

TOTAL 0:00:15

Actual

53

Cuadro 2: Diagrama de procesos bloque II

Fuente: Procesadora Nacional de Alimentos C.A. PRONACA

Elaborado por: Johanna Carrión Santín

Cuadro 3: Diagrama de procesos bloque III

Fuente: Procesadora Nacional de Alimentos C.A. PRONACA

Elaborado por: Johanna Carrión Santín

RESUMEN No. Tiempo

Operaciones 16 0:00:40

Transporte 0 0:00:08

Controles 1 0:00:09

Esperas 0 0:00:00

Almacenamiento 0 0:00:00

TOTAL 0:00:57

Tarea Descripciòn Op. Trp. Ctr. Esp. Alm. Tiempo (s)

Recolgado 0:00:03

Corte de traquea 0:00:03

Extracción de cloaca 0:00:03

Corte de abdomen 0:00:02

Extracción de visceras 0:00:03

Cosecha hígado y corazón 0:00:02

Retiro de intestinos 0:00:01

Clasificacion 0:00:04

Transporte 0:00:02

Remate molleja 0:00:02

Abierta de molleja 0:00:03

lavado de molleja 0:00:01

Clasificacion 0:00:03

Transporte 0:00:02

Extracción buche 0:00:03

Corte de pescuezo 0:00:03

Clasificacion 0:00:03

Transporte 0:00:02

Revisión buches 0:00:03

Revisión final 0:00:02

Descolgado 0:00:03

Recolgado 0:00:02

Transporte y pesaje 0:00:02

TOTAL 0:00:57

Actual

RESUMEN No. Tiempo

Operaciones 10 0:00:30

Transporte 1 0:00:02

Controles 2 0:00:06

Esperas 0 0:00:00

Almacenamiento 0 0:00:00

TOTAL 0:00:38

Tarea Descripciòn Op. Trp. Ctr. Esp. Alm. Tiempo (s)

Clasificacion carcasas 0:00:03

Colocar patas en vaso dispensador 0:00:03

Colocar cabezas en vaso dispensador 0:00:02

Colocar hígado y corazon a vaso dispensador 0:00:02

Colocar mollejas a paquete a vaso dispensador 0:00:02

Colocar paquete de menudo en carcasa 0:00:02

Enfundado 0:00:04

Clipado 0:00:04

Clasificación de pollos 0:00:03

Pesaje y registro 0:00:05

Colocar etiqueta 0:00:04

Arrumar 0:00:02

Transporte hacia cámaras 0:00:02

TOTAL 0:00:38

Actual

54

4.1.13. Análisis de Balance de línea del bloque I

Como podemos observar, el % de balance de la línea inicia con el 42,86%. Este

es mayor a medida que los tiempos de las distintas operaciones se aproximan.

Tabla 15. Bloque I, situación inicial

DESCRIPCION ITERACION 1

TIEMPO OP

Descarga 0:00:02 1

Alimentación 0:00:03 1

Verificación de pollos muertos 0:00:02 1

Colgado de pollos 0:00:07 1

Degüelle 0:00:01 1

MINUTO TOTAL DEL OPERARIO 0:00:15

CICLO DE CONTROL 0:00:07

No. DE OPERARIOS 5

TIEMPO DE LINEA 0:00:35

% BALANCE 42,86%

CICLO DE TRABAJO AJUSTADO 0:00:07

UNIDAD/HORA 494,45

UNIDAD/TURNO 4203

UNIDADES/OPERARIOS 840,57

COSTO POR UNIDAD $ ,024

Fuente: Procesadora Nacional de Alimentos C.A. PRONACA

Elaborado por: Johanna Carrión Santín

El ciclo de control corresponde a la Tarea: Colgado de Pollos equivalente a

00:00:07 segundos, este ciclo de control corresponde a la operación cuyo tiempo

debemos reducir, y el plan de acción corresponde a aumentar su número de

operarios en una unidad, es decir un nuevo operario, ahora aplicaremos este

cambio a una nueva iteración el cual se encuentra en el Anexo 2.

Realizando el avance de las iteraciones, la iteración No. 4 corresponde a la

situación actual de la Planta Faenadora donde se observa la cantidad de

colaboradores en cada una de las actividades que en este bloque se realiza de

acuerdo a la Tabla 17.

55

Tabla 16: Bloque I, situación actual

DESCRIPCION ITERACION 4

TIEMPO OP

Descarga 0:00:02 1

Alimentación 0:00:02 2

Verificación de pollos muertos 0:00:02 1

Colgado de pollos 0:00:02 3

Degüelle 0:00:01 1

MINUTO TOTAL DEL OPERARIO 0:00:15

CICLO DE CONTROL 0:00:02

No. DE OPERARIOS 8

TIEMPO DE LINEA 0:00:19

% BALANCE 80,36%

CICLO DE TRABAJO AJUSTADO 0:00:02

UNIDAD/HORA 1483,36

UNIDAD/TURNO 12609

UNIDADES/OPERARIOS 1576,07

COSTO POR UNIDAD $ ,013

Fuente: Procesadora Nacional de Alimentos C.A. PRONACA

Elaborado por: Johanna Carrión Santín

El método indica que debemos detenernos en la iteración en dependencia de

nuestra necesidad vital que la cual depende para el presente caso de la demanda

actual que se posee la cual corresponde a la Iteración 5.

56

Tabla 17: Bloque I, situación propuesta

DESCRIPCION ITERACION 5

TIEMPO OP

Descarga 0:00:01 2

Alimentación 0:00:01 3

Verificación de pollos muertos 0:00:01 2

Colgado de pollos 0:00:01 5

Degüelle 0:00:01 1

MINUTO TOTAL DEL OPERARIO 0:00:15

CICLO DE CONTROL 0:00:01

No. DE OPERARIOS 13

TIEMPO DE LINEA 0:00:18

% BALANCE 82,42%

CICLO DE TRABAJO AJUSTADO 0:00:01

UNIDAD/HORA 2472,27

UNIDAD/TURNO 21014

UNIDADES/OPERARIOS 1616,48

COSTO POR UNIDAD $ ,012

Fuente: Procesadora Nacional de Alimentos C.A. PRONACA

Elaborado por: Johanna Carrión Santín

En la iteración 5 llegamos a cumplir la demanda que posee la Faenadora;

llegando a un % de balance del 82,42% para elaborar 21.014 unidades por turno

el costo por unidad es de $0,012.

57

4.1.13.1. Análisis gráfico

Ilustración 2: Unidades Turno Vs. Iteración del Bloque I

Elaboración: Johanna Carrión Santín

Ilustración 3: Costo Vs. No. Operarios Bloque I

Elaboración: Johanna Carrión Santín

4.5.14. Análisis de Balance de línea del bloque II

Como podemos observar, el % de balance de la línea inicia con el 62,00%. Este

es mayor a medida que los tiempos de las distintas operaciones se aproximan.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 10000 20000 30000 40000

Ite

raci

ón

Unidades - turno

$ ,

$ ,005

$ ,01

$ ,015

$ ,02

$ ,025

$ ,03

0 5 10 15 20 25 30

Co

sto

No. operarios

58

Tabla 18: Bloque II, situación inicial

DESCRIPCION ITERACION 1

TIEMPO OP

Descolgado de patas 0:00:03 1

Transporte de patas 0:00:02 1

Recolgado 0:00:03 1

Corte de tráquea 0:00:03 1

Extracción de cloaca 0:00:03 1

Corte de abdomen 0:00:02 1

Extracción de vísceras 0:00:03 1

Cosecha hígado y corazón 0:00:02 1

Retiro de intestinos 0:00:01 1

Clasificación 0:00:04 1

Transporte 0:00:02 1

Remate molleja 0:00:02 1

Abierta de molleja 0:00:03 1

lavado de molleja 0:00:01 1

Clasificación 0:00:03 1

Transporte 0:00:02 1

Extracción buche 0:00:03 1

Corte de pescuezo 0:00:03 1

Clasificación 0:00:03 1

Transporte 0:00:02 1

Revisión buches 0:00:03 1

Revisión final 0:00:02 1

Descolgado 0:00:03 1

Recolgado 0:00:02 1

Transporte y pesaje 0:00:02 1

MINUTO TOTAL DEL OPERARIO 0:01:02

CICLO DE CONTROL 0:00:04

No. DE OPERARIOS 25

TIEMPO DE LINEA 0:01:40

% BALANCE 62,00%

CICLO DE TRABAJO AJUSTADO 0:00:04

UNIDAD/HORA 865,29

UNIDAD/TURNO 6922

UNIDADES/OPERARIOS 276,89

COSTO POR UNIDAD $ ,072

Fuente: Procesadora Nacional de Alimentos C.A. PRONACA

Elaborado por: Johanna Carrión Santín

59

El ciclo de control corresponde a la Tarea: Clasificación equivalente a 00:00:04

segundos, este ciclo de control corresponde a la operación cuyo tiempo debemos

reducir, y el plan de acción corresponde a aumentar su número de operarios en

una unidad, es decir un nuevo operario, ahora aplicaremos este cambio a una

nueva iteración el cual se encuentra en el Anexo 3.

Realizando el avance de las iteraciones, la iteración No. 5 corresponde a la

situación actual de la Planta Faenadora donde se observa la cantidad de

colaboradores en cada una de las actividades que en este bloque se realiza de

acuerdo a la Tabla 19.

Tabla 19: Bloque II, situación actual

DESCRIPCION ITERACION 5

TIEMPO OP

Descolgado de patas 0:00:01 4

Transporte de patas 0:00:01 3

Recolgado 0:00:01 4

Corte de tráquea 0:00:01 4

Extracción de cloaca 0:00:01 4

Corte de abdomen 0:00:01 3

Extracción de vísceras 0:00:01 4

Cosecha hígado y corazón 0:00:01 3

Retiro de intestinos 0:00:01 2

Clasificación 0:00:01 4

Transporte 0:00:01 3

Remate molleja 0:00:01 3

Abierta de molleja 0:00:01 4

lavado de molleja 0:00:01 2

Clasificación 0:00:01 4

Transporte 0:00:01 3

Extracción buche 0:00:01 4

Corte de pescuezo 0:00:01 4

Clasificación 0:00:01 4

Transporte 0:00:01 3

Revisión buches 0:00:01 4

Revisión final 0:00:01 3

Descolgado 0:00:01 4

Recolgado 0:00:01 3

Transporte y pesaje 0:00:01 3

60

MINUTO TOTAL DEL OPERARIO 0:01:02

CICLO DE CONTROL 0:00:01

No. DE OPERARIOS 86

TIEMPO DE LINEA 0:01:26

% BALANCE 72,09%

CICLO DE TRABAJO AJUSTADO 0:00:01

UNIDAD/HORA 3461,18

UNIDAD/TURNO 27689

UNIDADES/OPERARIOS 321,97

COSTO POR UNIDAD $ ,062

Fuente: Procesadora Nacional de Alimentos C.A. PRONACA

Elaborado por: Johanna Carrión Santín

Así mismo debemos detenernos en la iteración en dependencia de nuestra

necesidad vital la cual depende para el presente caso de la demanda actual que

se posee:

61

Tabla 20: Bloque II, situación propuesta

DESCRIPCION ITERACION 4

TIEMPO OP

Descolgado de patas 0:00:01 3

Transporte de patas 0:00:01 2

Recolgado 0:00:01 3

Corte de tráquea 0:00:01 3

Extracción de cloaca 0:00:01 3

Corte de abdomen 0:00:01 2

Extracción de vísceras 0:00:01 3

Cosecha hígado y corazón 0:00:01 2

Retiro de intestinos 0:00:01 1

Clasificación 0:00:01 3

Transporte 0:00:01 2

Remate molleja 0:00:01 2

Abierta de molleja 0:00:01 3

lavado de molleja 0:00:01 1

Clasificación 0:00:01 3

Transporte 0:00:01 2

Extracción buche 0:00:01 3

Corte de pescuezo 0:00:01 3

Clasificación 0:00:01 3

Transporte 0:00:01 2

Revisión buches 0:00:01 3

Revisión final 0:00:01 2

Descolgado 0:00:01 3

Recolgado 0:00:01 2

Transporte y pesaje 0:00:01 2

MINUTO TOTAL DEL OPERARIO 0:01:02

CICLO DE CONTROL 0:00:01

No. DE OPERARIOS 61

TIEMPO DE LINEA 0:01:21

% BALANCE 76,23%

CICLO DE TRABAJO AJUSTADO 0:00:01

UNIDAD/HORA 2595,88

UNIDAD/TURNO 20767

UNIDADES/OPERARIOS 340,44

COSTO POR UNIDAD $ ,058

Fuente: Procesadora Nacional de Alimentos C.A. PRONACA

Elaborado por: Johanna Carrión Santín

62

Como podemos observar la cantidad de operarios necesaria es de 61

considerando que él % de balance será del 76,23% para elaborar 20.767

unidades por turno mismas que corresponden en la actualidad a la demanda que

posee la Planta, para este caso el costo por unidad es de $0,05.

4.1.14.1. Análisis gráfico

Ilustración 4: Unidades Turno Vs. Iteración del Bloque II

Elaboración: Johanna Carrión Santín

Ilustración 5: Costo Vs. No. Operarios del Bloque II

Elaboración: Johanna Carrión Santín

0

1

2

3

4

5

6

7

0 10000 20000 30000 40000

Ite

raci

ón

Unidades - turno

$ ,

$ ,01

$ ,02

$ ,03

$ ,04

$ ,05

$ ,06

$ ,07

$ ,08

0 20 40 60 80 100 120

Co

sto

No. Operarios

63

4.1.15. Análisis de Balance de línea del Bloque III

Tabla 21: Bloque III, situación inicial

DESCRIPCION ITERACION 1

TIEMPO OP

Clasificación carcasas 0:00:03 1

Colocar patas en vaso dispensador 0:00:03 1

Colocar cabezas en vaso dispensador 0:00:02 1

Colocar hígado y corazón a vaso dispensador 0:00:02 1 Colocar mollejas a paquete a vaso dispensa-dor 0:00:02 1

Colocar paquete de menudo en carcasa 0:00:02 1

Enfundado 0:00:04 1

Clipado 0:00:04 1

Clasificación de pollos 0:00:03 1

Pesaje y registro 0:00:05 1

Colocar etiqueta 0:00:04 1

Arrumar 0:00:02 1

Transporte hacia cámaras 0:00:02 1

MINUTO TOTAL DEL OPERARIO 0:00:38

CICLO DE CONTROL 0:00:05

No. DE OPERARIOS 13

TIEMPO DE LINEA 0:01:05

% BALANCE 58,46%

CICLO DE TRABAJO AJUSTADO 0:00:05

UNIDAD/HORA 692,24

UNIDAD/TURNO 5538

UNIDADES/OPERARIOS 425,99

COSTO POR UNIDAD $ ,047

Fuente: Procesadora Nacional de Alimentos C.A. PRONACA

Elaborado por: Johanna Carrión Santín

Como podemos observar, el % de balance de la línea inicia con el 58,46%. Este

es mayor a medida que los tiempos de las distintas operaciones se aproximan.

El ciclo de control corresponde a la Tarea: Pesaje y registro equivalente a

00:00:05 segundos, este ciclo de control corresponde a la operación cuyo tiempo

debemos reducir, y el plan de acción corresponde a aumentar su número de

64

operarios en una unidad, es decir un nuevo operario, ahora aplicaremos este

cambio a una nueva iteración el cual se encuentra en el Anexo 4.

Realizando el avance de las iteraciones, la iteración No. 3 corresponde a la

situación actual de la Planta Faenadora donde se observa la cantidad de

colaboradores en cada una de las actividades que en este bloque se realiza de

acuerdo a la Tabla 17.

Tabla 22: Bloque III, situación actual

DESCRIPCION ITERACION 3

TIEMPO OP

Clasificación carcasas 0:00:03 1

Colocar patas en vaso dispensador 0:00:03 1

Colocar cabezas en vaso dispensador 0:00:02 1 Colocar hígado y corazón a vaso dispen-sador 0:00:02 1 Colocar mollejas a paquete a vaso dis-pensador 0:00:02 1

Colocar paquete de menudo en carcasa 0:00:02 1

Enfundado 0:00:02 2

Clipado 0:00:02 2

Clasificación de pollos 0:00:03 1

Pesaje y registro 0:00:02 2

Colocar etiqueta 0:00:02 2

Arrumar 0:00:02 1

Transporte hacia cámaras 0:00:02 1

MINUTO TOTAL DEL OPERARIO 0:00:38

CICLO DE CONTROL 0:00:03

No. DE OPERARIOS 17

TIEMPO DE LINEA 0:00:51

% BALANCE 74,51%

CICLO DE TRABAJO AJUSTADO 0:00:03

UNIDAD/HORA 1153,73

UNIDAD/TURNO 9230

UNIDADES/OPERARIOS 542,93

COSTO POR UNIDAD $ ,037

Fuente: Procesadora Nacional de Alimentos C.A. PRONACA

Elaborado por: Johanna Carrión Santín

65

Así mismo debemos detenernos en la iteración en dependencia de nuestra

necesidad vital la cual depende para el presente caso de la demanda actual que

se posee:

Tabla 23: Bloque III, situación propuesta

DESCRIPCION ITERACION 4

TIEMPO OP

Clasificación carcasas 0:00:02 2

Colocar patas en vaso dispensador 0:00:02 2

Colocar cabezas en vaso dispensador 0:00:02 1 Colocar hígado y corazón a vaso dispen-sador 0:00:02 1 Colocar mollejas a paquete a vaso dis-pensador 0:00:02 1

Colocar paquete de menudo en carcasa 0:00:02 1

Enfundado 0:00:02 2

Clipado 0:00:02 2

Clasificación de pollos 0:00:02 2

Pesaje y registro 0:00:02 2

Colocar etiqueta 0:00:02 2

Arrumar 0:00:02 1

Transporte hacia cámaras 0:00:02 1

MINUTO TOTAL DEL OPERARIO 0:00:38

CICLO DE CONTROL 0:00:02

No. DE OPERARIOS 20

TIEMPO DE LINEA 0:00:50

% BALANCE 76,00%

CICLO DE TRABAJO AJUSTADO 0:00:03

UNIDAD/HORA 1384,47

UNIDAD/TURNO 11076

UNIDADES/OPERARIOS 553,79

COSTO POR UNIDAD $ ,036

Fuente: Procesadora Nacional de Alimentos C.A. PRONACA

Elaborado por: Johanna Carrión Santín

Como podemos observar la cantidad de operarios necesaria es de 20

considerando que el % de balance será del 76,00% para elaborar 11.076

unidades por turno mismas que corresponden en la actualidad a la demanda que

posee la Planta, para este caso el costo por unidad es de $0,036.

66

4.1.14.1. Análisis gráfico

Ilustración 6: Unidades Turno Vs. Iteración del Bloque III

Elaboración: Johanna Carrión Santín

Ilustración 7: Costo Vs. No. Operarios del Bloque III

Elaboración: Johanna Carrión Santín

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000

Ite

raci

ón

Unidades - turno

$ ,

$ ,005

$ ,01

$ ,015

$ ,02

$ ,025

$ ,03

$ ,035

$ ,04

$ ,045

$ ,05

0 10 20 30 40 50 60 70

Co

sto

No. operarios

67

4.1.16. Análisis comparativo

De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede observar que mediante varias

iteraciones en concordancia con los tiempos de ciclo ajustado, podemos

determinar el No. De personas necesarias para identificar el Balance de línea

adecuado para cada bloque en función a la demanda.

Tabla 24: Comparación de resultados Bloque I

INDICADORES BLOQUE I

Actual Propuesta

MINUTO TOTAL DEL OPERARIO 0:00:15 0:00:15

CICLO DE CONTROL 0:00:02 0:00:01

No. DE OPERARIOS 8 13

TIEMPO DE LINEA 0:00:19 0:00:18

% BALANCE 80,36% 82,42%

CICLO DE TRABAJO AJUSTADO 0:00:02 0:00:01

UNIDAD/HORA 1483 2472

UNIDAD/TURNO 12609 21014

UNIDADES/OPERARIOS 1576 1616

COSTO POR UNIDAD $ 0,013 $ 0,012

Fuente: Procesadora Nacional de Alimentos C.A. PRONACA

Elaborado por: Johanna Carrión Santín

Para el bloque I, con la situación propuesta se ha llegado a obtener el 82,42% de

balance de línea adecuado mejorando de esta manera el cumplimiento de la

demanda que posee la Faenadora para esta situación se necesitaran 8 operarios

para incrementar la unidades/turno que se producen. El costo unitario con la

situación propuesta será de 0,012.

68

Tabla 25: Comparación de resultados Bloque II

INDICADORES BLOQUE II

Actual Propuesta

MINUTO TOTAL DEL OPERARIO 0:01:02 0:01:02

CICLO DE CONTROL 0:00:01 0:00:01

No. DE OPERARIOS 86 61

TIEMPO DE LINEA 0:01:26 0:01:21

% BALANCE 72,09% 76,23%

CICLO DE TRABAJO AJUSTADO 0:00:01 0:00:01

UNIDAD/HORA 3461 2596

UNIDAD/TURNO 27689 20767

UNIDADES/OPERARIOS 322 340

COSTO POR UNIDAD $ 0,062 $ 0,058

Fuente: Procesadora Nacional de Alimentos C.A. PRONACA

Elaborado por: Johanna Carrión Santín

Para el bloque II, con la situación propuesta se ha llegado a obtener el 76,42% de

balance de línea adecuado mejorando de esta manera el cumplimiento de la

demanda que posee la Faenadora para esta situación se necesitaran 61 operarios

para disminuir la unidades/turno que se producen ya que en la situación actual

existe un exceso de oferta de producción. El costo unitario con la situación

propuesta será de 0,058.

69

Tabla 26: Comparación de resultados Bloque III

INDICADORES BLOQUE III

Actual Propuesta

MINUTO TOTAL DEL OPERARIO 0:00:38 0:00:38

CICLO DE CONTROL 0:00:03 0:00:02

No. DE OPERARIOS 17 20

TIEMPO DE LINEA 0:00:51 0:00:50

% BALANCE 75% 76%

CICLO DE TRABAJO AJUSTADO 0:00:03 0:00:03

UNIDAD/HORA 1154 1384

UNIDAD/TURNO 9230 11076

UNIDADES/OPERARIOS 543 554

COSTO POR UNIDAD $ 0,037 $ 0,036

Fuente: Procesadora Nacional de Alimentos C.A. PRONACA

Elaborado por: Johanna Carrión Santín

Para el bloque III, con la situación propuesta se ha llegado a obtener el 76,00% de

balance de línea adecuado mejorando de esta manera el cumplimiento de la

demanda que posee la Faenadora para esta situación se necesitaran 20 operarios

para incrementar las unidades/turno que se producen ya que en la situación

actual existe un faltante de producción. El costo unitario con la situación

propuesta será de 0,036.

4.1.16. Aplicación de procedimientos para actividades automáticas

Como sabemos las actividades que se han identificado como automáticas, deben

poseer controles para evitar que varíe el tiempo que estas poseen por lo que es

importante tomar en cuenta los siguientes controles:

70

Tabla 27: Controles para actividades automáticas

TAREA DENOMINACION TIEMPO (min) PROPUESTA

T5 Aturdido 0.23 - Regular el voltaje para obtener el parámetro

especificado.

- Regular la altura del aturdidor hasta que las

cabezas de los pollos entren en contacto con el

agua.

T7 Desangre 4.20 - Asegurar que la respiración del pollo se haya

detenido antes de ingresar al escaldado.

T8 Escaldado 3.50 - Controlar la temperatura de la escaldadora.

T9 Pelado de pollos 1.42 - Diariamente deberá realizarse una adecuada

limpieza de la máquina desplumadora, así como el

reemplazo oportuno de sus dedos defectuosos,

desgastados y/o agrietados.

T10 Corte de patas 0.05 - Calibrar la cortadora.

T12 Escaldado de

patas

10.00 - Controlar la temperatura de la escaldadora.

T13 Pelado de patas 5.00 - Realizar mantenimiento de la peladora.

T15 Enfriamiento de

patas

18.00 - Controlar el nivel de temperatura.

- Realizar una limpieza adecuada del equipo.

- Realizar el mantenimiento adecuado.

T26 Enfriamiento de

hígados

18.00 - Controlar el nivel de temperatura.

- Realizar una limpieza adecuada del equipo.

- Realizar el mantenimiento adecuado.

T33 Enfriamiento de

mollejas

18.00 - Controlar el nivel de temperatura.

- Realizar una limpieza adecuada del equipo.

- Realizar el mantenimiento adecuado.

T39 Enfriamiento de

mollejas

18.00 - Controlar el nivel de temperatura.

- Realizar una limpieza adecuada del equipo.

- Realizar el mantenimiento adecuado.

T42 Corte corbata 0.03 - Obedece a un tema comercial o de presentación.

T44 Lavado final de

carcasa

0.03 - Realizar el mantenimiento del equipo

adecuadamente.

T46 Pre enfriamiento 15.00 - Controlar el nivel de temperatura.

- Realizar una limpieza adecuada del equipo.

- Realizar el mantenimiento adecuado.

T47 Transporte por

Banda Inclinada

1.00 - Realizar una limpieza adecuada del equipo.

- Realizar el mantenimiento adecuado.

71

TAREA DENOMINACION TIEMPO (min) PROPUESTA

T48 Enfriamiento 50.00 - Controlar el nivel de temperatura.

- Realizar una limpieza adecuada del equipo.

- Realizar el mantenimiento adecuado.

T49 Escurrido 0.07 - Realizar una limpieza adecuada del equipo.

- Realizar el mantenimiento adecuado.

T57 Cerrar funda de

paquete de

menudo

0.03 - Realizar una limpieza adecuada del equipo.

- Realizar el mantenimiento adecuado.

Elaborado por: Johanna Carrión Santín

72

CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones

1) La información recabada para la realización de este proyecto, a través de

libros, folletos, trabajos anteriores y medios electrónicos, fue una guía de

mucha importancia para la realización de la presente investigación, puesto

que mediante el análisis de las técnicas y herramientas empleadas para el

balance de línea con trabajos anteriores y sus problemas existentes, fueron

la pauta para la culminación del presente trabajo investigativo.

2) La recolección de datos en el proceso de Faenamiento de pollos arrojó la

necesidad de considerar el balance ideal de línea.

3) El análisis realizado determinó que la línea de producción de la planta de

Faenamiento de Pollos PRONACA cumple con los requerimientos para la

realización del balanceo de línea,

4) La aplicación del Método de Muestreo Aleatorio Simple para poblaciones

infinitas a la determinación de los tiempos promedios de las operaciones

manuales, permitió obtener estimados de alta precisión y confiabilidad.

5) La subdivisión de la línea de producción en bloque hizo posible sortear la

barrera de las operaciones de enfriamiento en el proceso de balance.

6) La aplicación del software (plantilla de Excel), a los datos de la línea de

producción en los subprocesos o bloques arrojó resultados interesantes pa-

ra la dirección del proceso productivo.

7) En particular, con la aplicación del procedimiento de balanceo, se logró de-

terminar las condiciones actuales de producción de la línea, así las condi-

73

ciones “óptimas” de producción posibles a lograr en el contexto de las res-

tricciones de demanda.

8) La posibilidad de comparar la situación actual con la situación “óptima” lo-

grada mediante las iteraciones, da pie a establecer un proyecto de medidas

tendientes a mejorar las condiciones de eficacia y eficiencia de la empresa,

por la vía del balance e incremento de la productividad.

9) El montaje de la metodología de balance de línea queda como una herra-

mienta de trabajo permanente, que permitirá a la industria realizar de ma-

nera científicamente fundamentada, los ajustes pertinentes ante cambios

en sus parámetros de producción.

10) En esta investigación se aportó evidencia a favor de cada uno de los postu-

lados de la hipótesis cumpliéndose, por tanto, los objetivos de la investiga-

ción y la solución del problema científico planteado.

5.2 Recomendaciones

Teniendo en cuenta la posibilidad y ventajas de la aplicación del balance de línea

para la Planta de Faenamiento de Pollos PRONACA, se recomienda lo siguiente:

1) Aplicar los ajustes correspondientes para obtener las mejoras que la

investigación ha puesto de manifiesto.

2) Mantener una base de datos actualizada mediante la medición frecuente

de los tiempos de las operaciones.

3) Planificar aplicaciones periódicas del software, atendiendo a las

variaciones de los tiempos con fines de control y monitoreo, y aplicaciones

puntuales en caso de cambios en los parámetros del proceso productivo.

74

4) Explicar a los directivos de la empresa los resultados de la investigación y

las ventajas de utilizar esta herramienta en el proceso de dirección de la

producción.

5) Para el proceso actual de faenamiento se debe realizar instructivos de

cómo hacer ciertas actividades, de esta manera todas las personas

inmersas en este proceso tendrá todo detallado las condiciones o

parámetros que deben emplearse en la realización de dicha actividad.

6) Llevar historial de paros de producción, para el análisis de la frecuencia

que estos se presentan y con qué gravedad incide en la productividad para

poder tomar decisiones o dar soluciones posibles a los mismos.

7) Aplicar el presente trabajo como base de futuros trabajos de investigación

para el mejoramiento continuo de la línea de faenamiento.

75

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78

ANEXOS

Anexo 1: Tiempos medios de operación

T1T2

T3T4

T6T11

T16T17

T18T19

T20T21

T22T23

T24T27

T28T29

T30T31

T34T35

T36T37

T40T41

T43T45

T50T51

T52T53

T54T55

T56T58

T59T60

T61T62

T63T64

T65

MED=

0.04

MED=

0.05

MED =

0.04

MED=

0.12

MED=

0.02

MED=

0.05

MED=

0.04

MED=

0.05

MED=

0.05

MED=

0.05

MED=

0.04

MED=

0.05

MED=

0.04

MED=

0.02

MED=

0.06

MED=

0.04

MED=

0.04

MED=

0.05

MED=

0.02

MED=

0.05

MED=

0.04

MED=

0.05

MED=

0.05

MED=

0.05

MED=

0.03

MED=

0.05

MED=

0.04

MED=

0.05

MED=

0.04

MED=

0.04

MED=

0.05

MED=

0.04

MED=

0.04

MED=

0.04

MED=

0.04

MED=

0.03

MED=

0.03

MED=

0.07

MED=

0.05

MED=

0.08

MED=

0.07

MED=

0.04

MED=

0.04

0D.

EST= 0

D. EST

= 0.01

D. EST

=0.01

D EST=

0.01

D EST=

0.01

D EST=

0.01

D EST=

0.01

D EST=

0.01

D EST=

0.01

D EST=

0.01

D EST=

0.01

D EST=

0.01

D EST=

0.01

D EST=

0.01

D EST=

0.01

D EST=

0.01

D EST=

0.01

D EST=

0.01

D EST=

0.00

D EST=

0.01

D EST=

0.01

D EST=

0.01

D EST=

0.01

D EST=

0.01

D EST=

0.00

D EST=

0.01

D EST=

0.01

D EST=

0.01

D EST=

0.01

D EST=

0.01

D EST=

0.01

D EST=

0.01

D EST=

0.01

D EST=

0.04

D EST=

0.01

D EST=

0.00

D EST=

0D E

ST=0.0

1D E

ST=0.0

1D E

ST=0.0

1D E

ST=0.0

1D E

ST=0.0

1D E

ST=0.0

1

1n =

100

n = 10

0n =

100

n = 10

0n=1

00n=1

00n=1

00n=1

00n=1

00n=1

00n=1

00n=1

00n=1

00n=1

00n=1

00n=1

00n=1

00n=1

00n=1

00n=1

00n=1

00n=1

00n=1

00n=1

00n=1

00n=1

00n=1

00n=1

00n=1

00n=1

00n=1

00n=1

00n=1

00n=1

00n=1

00n=1

00n=1

00n=1

00n=1

00n=1

00n=1

00n=1

00

0,13

0,03

0,05

0,03

0,03

0,01

0,05

0,03

0,03

0,04

0,04

0,03

0,04

0,03

0,01

0,01

1,35

0,03

0,08

0,03

0,04

1,00

0,18

0,04

0,04

0,99

0,04

0,03

0,04

0,03

3,96

0,08

0,03

0,03

-0,01

0,03

0,07

0,05

0,05

0,07

0,05

0,03

0,03

0,04

0,64

0,04

0,05

0,04

0,04

0,02

0,05

0,04

0,05

0,05

0,05

0,04

0,05

0,04

0,02

0,02

1,41

0,09

0,09

0,04

0,05

1,04

0,19

0,05

0,05

1,05

0,05

0,04

0,05

0,04

4,04

0,09

0,04

0,04

0,05

0,04

0,08

0,06

0,06

0,08

0,06

0,04

0,04

0,05

0,46

0,03

0,05

0,03

0,03

0,02

0,05

0,03

0,04

0,05

0,05

0,04

0,04

0,04

0,02

0,02

1,40

0,09

0,09

0,04

0,05

1,03

0,19

0,05

0,05

1,04

0,05

0,04

0,05

0,04

4,02

0,09

0,04

0,04

0,04

0,04

0,08

0,06

0,06

0,08

0,06

0,04

0,04

0,05

0,08

0,03

0,04

0,03

0,03

0,01

0,04

0,03

0,03

0,04

0,04

0,03

0,03

0,03

0,01

0,01

1,34

0,08

0,08

0,03

0,04

0,99

0,18

0,04

0,04

0,98

0,04

0,03

0,04

0,03

3,95

0,08

0,03

0,03

-0,02

0,03

0,07

0,05

0,05

0,07

0,05

0,03

0,03

0,04

0,75

0,04

0,06

0,04

0,04

0,02

0,06

0,04

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,03

0,03

1,43

0,10

0,10

0,05

0,06

1,05

0,20

0,06

0,06

1,07

0,06

0,05

0,06

0,05

4,05

0,10

0,05

0,05

0,07

0,05

0,09

0,07

0,07

0,09

0,07

0,05

0,05

0,06

0,43

0,03

0,05

0,03

0,03

0,02

0,05

0,03

0,04

0,05

0,05

0,04

0,04

0,04

0,02

0,02

1,39

0,09

0,09

0,04

0,05

1,02

0,19

0,05

0,05

1,03

0,05

0,04

0,05

0,04

4,01

0,09

0,04

0,04

0,03

0,04

0,08

0,06

0,06

0,08

0,06

0,04

0,04

0,05

0,38

0,03

0,05

0,03

0,03

0,02

0,05

0,03

0,04

0,05

0,05

0,04

0,04

0,04

0,02

0,02

1,39

0,09

0,09

0,04

0,05

1,02

0,19

0,05

0,05

1,03

0,05

0,04

0,05

0,04

4,01

0,09

0,04

0,04

0,03

0,04

0,08

0,06

0,06

0,08

0,06

0,04

0,04

0,05

0,27

0,03

0,05

0,03

0,03

0,02

0,05

0,03

0,04

0,05

0,05

0,03

0,04

0,03

0,02

0,02

1,38

0,08

0,08

0,03

0,04

1,01

0,18

0,04

0,04

1,02

0,04

0,03

0,04

0,03

3,99

0,08

0,03

0,03

0,02

0,03

0,07

0,05

0,05

0,07

0,05

0,03

0,03

0,04

0,39

0,03

0,05

0,03

0,03

0,02

0,05

0,03

0,04

0,05

0,05

0,04

0,04

0,04

0,02

0,02

1,39

0,09

0,09

0,04

0,05

1,02

0,19

0,05

0,05

1,03

0,05

0,04

0,05

0,04

4,01

0,09

0,04

0,04

0,03

0,04

0,08

0,06

0,06

0,08

0,06

0,04

0,04

0,05

0,12

0,03

0,05

0,03

0,03

0,01

0,05

0,03

0,03

0,04

0,04

0,03

0,04

0,03

0,01

0,01

1,35

0,08

0,08

0,03

0,04

1,00

0,18

0,04

0,04

0,99

0,04

0,03

0,04

0,03

3,96

0,08

0,03

0,03

-0,01

0,03

0,07

0,05

0,05

0,07

0,05

0,03

0,03

0,04

0,21

0,03

0,05

0,03

0,03

0,01

0,05

0,03

0,03

0,04

0,04

0,03

0,04

0,03

0,02

0,02

1,37

0,08

0,08

0,03

0,04

1,01

0,18

0,04

0,04

1,01

0,04

0,03

0,04

0,03

3,98

0,08

0,03

0,03

0,01

0,03

0,07

0,05

0,05

0,07

0,05

0,03

0,03

0,04

0,07

0,03

0,04

0,03

0,03

0,01

0,04

0,03

0,02

0,04

0,04

0,03

0,03

0,03

0,01

0,01

1,34

0,08

0,08

0,03

0,04

0,99

0,18

0,04

0,04

0,98

0,04

0,03

0,04

0,03

3,95

0,08

0,03

0,03

-0,02

0,03

0,07

0,05

0,05

0,07

0,05

0,03

0,03

0,04

0,83

0,04

0,06

0,04

0,04

0,03

0,06

0,04

0,06

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,03

0,03

1,44

0,10

0,10

0,05

0,06

1,06

0,20

0,06

0,06

1,08

0,06

0,05

0,06

0,05

4,07

0,10

0,05

0,05

0,08

0,05

0,09

0,07

0,07

0,09

0,07

0,05

0,05

0,06

0,46

0,03

0,05

0,03

0,03

0,02

0,05

0,03

0,04

0,05

0,05

0,04

0,04

0,04

0,02

0,02

1,40

0,09

0,09

0,04

0,05

1,03

0,19

0,05

0,05

1,04

0,05

0,04

0,05

0,04

4,02

0,09

0,04

0,04

0,04

0,04

0,08

0,06

0,06

0,08

0,06

0,04

0,04

0,05

0,96

0,04

0,06

0,04

0,04

0,03

0,06

0,04

0,07

0,06

0,06

0,05

0,06

0,05

0,04

0,04

1,47

0,11

0,11

0,06

0,07

1,08

0,21

0,07

0,07

1,11

0,07

0,06

0,07

0,06

4,11

0,11

0,06

0,06

0,11

0,06

0,10

0,08

0,08

0,10

0,08

0,06

0,06

0,07

0,67

0,04

0,05

0,04

0,04

0,02

0,05

0,04

0,05

0,05

0,05

0,04

0,05

0,04

0,03

0,03

1,42

0,09

0,09

0,04

0,05

1,04

0,19

0,05

0,05

1,06

0,05

0,04

0,05

0,04

4,04

0,09

0,04

0,04

0,06

0,04

0,08

0,06

0,06

0,08

0,06

0,04

0,04

0,05

0,94

0,04

0,06

0,04

0,04

0,03

0,06

0,04

0,07

0,06

0,06

0,05

0,06

0,05

0,03

0,03

1,46

0,11

0,11

0,06

0,07

1,08

0,21

0,07

0,07

1,10

0,07

0,06

0,07

0,06

4,10

0,11

0,06

0,06

0,10

0,06

0,10

0,08

0,08

0,10

0,08

0,06

0,06

0,07

1,00

0,05

0,07

0,05

0,05

0,04

0,07

0,05

0,09

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

0,05

0,05

1,53

0,12

0,12

0,07

0,08

1,13

0,22

0,08

0,08

1,17

0,08

0,07

0,08

0,07

4,18

0,12

0,07

0,07

0,17

0,07

0,11

0,09

0,09

0,11

0,09

0,07

0,07

0,08

0,76

0,04

0,06

0,04

0,04

0,03

0,06

0,04

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,03

0,03

1,43

0,10

0,10

0,05

0,06

1,05

0,20

0,06

0,06

1,07

0,06

0,05

0,06

0,05

4,06

0,10

0,05

0,05

0,07

0,05

0,09

0,07

0,07

0,09

0,07

0,05

0,05

0,06

0,92

0,04

0,06

0,04

0,04

0,03

0,06

0,04

0,06

0,06

0,06

0,05

0,06

0,05

0,03

0,03

1,46

0,10

0,10

0,05

0,06

1,07

0,20

0,06

0,06

1,10

0,06

0,05

0,06

0,05

4,09

0,10

0,05

0,05

0,10

0,05

0,09

0,07

0,07

0,09

0,07

0,05

0,05

0,06

0,77

0,04

0,06

0,04

0,04

0,03

0,06

0,04

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,03

0,03

1,43

0,10

0,10

0,05

0,06

1,05

0,20

0,06

0,06

1,07

0,06

0,05

0,06

0,05

4,06

0,10

0,05

0,05

0,07

0,05

0,09

0,07

0,07

0,09

0,07

0,05

0,05

0,06

0,08

0,03

0,04

0,03

0,03

0,01

0,04

0,03

0,03

0,04

0,04

0,03

0,03

0,03

0,01

0,01

1,34

0,08

0,08

0,03

0,04

0,99

0,18

0,04

0,04

0,98

0,04

0,03

0,04

0,03

3,95

0,08

0,03

0,03

-0,02

0,03

0,07

0,05

0,05

0,07

0,05

0,03

0,03

0,04

0,90

0,04

0,06

0,04

0,04

0,03

0,06

0,04

0,06

0,06

0,06

0,05

0,06

0,05

0,03

0,03

1,45

0,10

0,10

0,05

0,06

1,07

0,20

0,06

0,06

1,09

0,06

0,05

0,06

0,05

4,09

0,10

0,05

0,05

0,09

0,05

0,09

0,07

0,07

0,09

0,07

0,05

0,05

0,06

0,76

0,04

0,06

0,04

0,04

0,02

0,06

0,04

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,03

0,03

1,43

0,10

0,10

0,05

0,06

1,05

0,20

0,06

0,06

1,07

0,06

0,05

0,06

0,05

4,06

0,10

0,05

0,05

0,07

0,05

0,09

0,07

0,07

0,09

0,07

0,05

0,05

0,06

0,04

0,03

0,04

0,03

0,03

0,01

0,04

0,03

0,02

0,04

0,04

0,03

0,03

0,03

0,01

0,01

1,33

0,07

0,07

0,02

0,03

0,98

0,17

0,03

0,03

0,97

0,03

0,02

0,03

0,02

3,93

0,07

0,02

0,02

-0,03

0,02

0,06

0,04

0,04

0,06

0,04

0,02

0,02

0,03

0,93

0,04

0,06

0,04

0,04

0,03

0,06

0,04

0,06

0,06

0,06

0,05

0,06

0,05

0,03

0,03

1,46

0,10

0,10

0,05

0,06

1,07

0,20

0,06

0,06

1,10

0,06

0,05

0,06

0,05

4,09

0,10

0,05

0,05

0,10

0,05

0,09

0,07

0,07

0,09

0,07

0,05

0,05

0,06

0,07

0,03

0,04

0,03

0,03

0,01

0,04

0,03

0,02

0,04

0,04

0,03

0,03

0,03

0,01

0,01

1,34

0,08

0,08

0,03

0,04

0,99

0,18

0,04

0,04

0,98

0,04

0,03

0,04

0,03

3,95

0,08

0,03

0,03

-0,02

0,03

0,07

0,05

0,05

0,07

0,05

0,03

0,03

0,04

0,74

0,04

0,06

0,04

0,04

0,02

0,06

0,04

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,03

0,03

1,43

0,10

0,10

0,05

0,06

1,05

0,20

0,06

0,06

1,07

0,06

0,05

0,06

0,05

4,05

0,10

0,05

0,05

0,07

0,05

0,09

0,07

0,07

0,09

0,07

0,05

0,05

0,06

0,87

0,04

0,06

0,04

0,04

0,03

0,06

0,04

0,06

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,03

0,03

1,44

0,10

0,10

0,05

0,06

1,06

0,20

0,06

0,06

1,08

0,06

0,05

0,06

0,05

4,08

0,10

0,05

0,05

0,08

0,05

0,09

0,07

0,07

0,09

0,07

0,05

0,05

0,06

0,23

0,03

0,05

0,03

0,03

0,01

0,05

0,03

0,04

0,04

0,04

0,03

0,04

0,03

0,02

0,02

1,37

0,08

0,08

0,03

0,04

1,01

0,18

0,04

0,04

1,01

0,04

0,03

0,04

0,03

3,98

0,08

0,03

0,03

0,01

0,03

0,07

0,05

0,05

0,07

0,05

0,03

0,03

0,04

0,55

0,04

0,05

0,04

0,04

0,02

0,05

0,04

0,05

0,05

0,05

0,04

0,05

0,04

0,02

0,02

1,40

0,09

0,09

0,04

0,05

1,03

0,19

0,05

0,05

1,04

0,05

0,04

0,05

0,04

4,03

0,09

0,04

0,04

0,04

0,04

0,08

0,06

0,06

0,08

0,06

0,04

0,04

0,05

0,31

0,03

0,05

0,03

0,03

0,02

0,05

0,03

0,04

0,05

0,05

0,04

0,04

0,04

0,02

0,02

1,38

0,08

0,08

0,03

0,04

1,01

0,18

0,04

0,04

1,02

0,04

0,03

0,04

0,03

3,99

0,08

0,03

0,03

0,02

0,03

0,07

0,05

0,05

0,07

0,05

0,03

0,03

0,04

0,08

0,03

0,04

0,03

0,03

0,01

0,04

0,03

0,03

0,04

0,04

0,03

0,03

0,03

0,01

0,01

1,34

0,08

0,08

0,03

0,04

0,99

0,18

0,04

0,04

0,98

0,04

0,03

0,04

0,03

3,95

0,08

0,03

0,03

-0,02

0,03

0,07

0,05

0,05

0,07

0,05

0,03

0,03

0,04

0,99

0,05

0,06

0,05

0,05

0,04

0,06

0,05

0,08

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,04

0,04

1,49

0,11

0,11

0,06

0,07

1,10

0,21

0,07

0,07

1,13

0,07

0,06

0,07

0,06

4,14

0,11

0,06

0,06

0,13

0,06

0,10

0,08

0,08

0,10

0,08

0,06

0,06

0,07

0,92

0,04

0,06

0,04

0,04

0,03

0,06

0,04

0,06

0,06

0,06

0,05

0,06

0,05

0,03

0,03

1,46

0,10

0,10

0,05

0,06

1,07

0,20

0,06

0,06

1,10

0,06

0,05

0,06

0,05

4,09

0,10

0,05

0,05

0,10

0,05

0,09

0,07

0,07

0,09

0,07

0,05

0,05

0,06

0,01

0,02

0,04

0,02

0,02

0,00

0,04

0,02

0,02

0,04

0,04

0,02

0,03

0,02

0,00

0,00

1,31

0,07

0,07

0,02

0,03

0,96

0,17

0,03

0,03

0,95

0,03

0,02

0,03

0,02

3,91

0,07

0,02

0,02

-0,05

0,02

0,06

0,04

0,04

0,06

0,04

0,02

0,02

0,03

0,20

0,03

0,05

0,03

0,03

0,01

0,05

0,03

0,03

0,04

0,04

0,03

0,04

0,03

0,01

0,01

1,37

0,08

0,08

0,03

0,04

1,00

0,18

0,04

0,04

1,01

0,04

0,03

0,04

0,03

3,98

0,08

0,03

0,03

0,01

0,03

0,07

0,05

0,05

0,07

0,05

0,03

0,03

0,04

0,81

0,04

0,06

0,04

0,04

0,03

0,06

0,04

0,06

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,03

0,03

1,43

0,10

0,10

0,05

0,06

1,06

0,20

0,06

0,06

1,07

0,06

0,05

0,06

0,05

4,06

0,10

0,05

0,05

0,07

0,05

0,09

0,07

0,07

0,09

0,07

0,05

0,05

0,06

0,36

0,03

0,05

0,03

0,03

0,02

0,05

0,03

0,04

0,05

0,05

0,04

0,04

0,04

0,02

0,02

1,39

0,09

0,09

0,04

0,05

1,02

0,19

0,05

0,05

1,03

0,05

0,04

0,05

0,04

4,00

0,09

0,04

0,04

0,03

0,04

0,08

0,06

0,06

0,08

0,06

0,04

0,04

0,05

0,70

0,04

0,05

0,04

0,04

0,02

0,05

0,04

0,05

0,05

0,05

0,04

0,05

0,04

0,03

0,03

1,42

0,10

0,10

0,05

0,06

1,05

0,20

0,06

0,06

1,06

0,06

0,05

0,06

0,05

4,05

0,10

0,05

0,05

0,06

0,05

0,09

0,07

0,07

0,09

0,07

0,05

0,05

0,06

0,62

0,04

0,05

0,04

0,04

0,02

0,05

0,04

0,05

0,05

0,05

0,04

0,05

0,04

0,02

0,02

1,41

0,09

0,09

0,04

0,05

1,04

0,19

0,05

0,05

1,05

0,05

0,04

0,05

0,04

4,04

0,09

0,04

0,04

0,05

0,04

0,08

0,06

0,06

0,08

0,06

0,04

0,04

0,05

ALEAT

ORIO

79

Anexo 2: Iteraciones Bloque I

TIEM

POOP

TIEM

POOP

TIEM

POOP

TIEM

POOP

TIEM

POOP

TIEM

POOP

TIEM

POOP

TIEM

POOP

Desc

arga

0:00

:02

10:

00:0

21

0:00

:02

10:

00:0

21

0:00

:01

20:

00:0

13

0:00

:01

40:

00:0

05

Alim

enta

cion

0:00

:03

10:

00:0

31

0:00

:03

10:

00:0

22

0:00

:01

30:

00:0

14

0:00

:01

50:

00:0

16

Verif

icacio

n de

pol

los m

uerto

s0:

00:0

21

0:00

:02

10:

00:0

21

0:00

:02

10:

00:0

12

0:00

:01

30:

00:0

14

0:00

:00

5

Colg

ado

de p

ollo

s0:

00:0

71

0:00

:04

20:

00:0

23

0:00

:02

30:

00:0

15

0:00

:01

60:

00:0

17

0:00

:01

8

Degu

elle

0:00

:01

10:

00:0

11

0:00

:01

10:

00:0

11

0:00

:01

10:

00:0

12

0:00

:00

30:

00:0

04

MIN

UTO

TOTA

L DEL

OPE

RARI

O

CICL

O DE

CON

TROL

No. D

E OPE

RARI

OS

TIEM

PO D

E LIN

EA

% BA

LANC

E

CICL

O DE

TRAB

AJO

AJUS

TADO

UNID

AD/H

ORA

UNID

AD/T

URNO

UNID

ADES

/OPE

RARI

OS

COST

O PO

R UN

IDAD

DESC

RIPC

ION

ITERA

CION

1ITE

RACI

ON 2

ITERA

CION

3ITE

RACI

ON 4

0:00

:35

0:00

:21

0:00

:21

0:00

:19

ITERA

CION

5ITE

RACI

ON 6

ITERA

CION

7ITE

RACI

ON 8

0:00

:07

0:00

:04

0:00

:03

0:00

:02

0:00

:01

0:00

:01

0:00

:15

0:00

:15

0:00

:15

0:00

:15

0:00

:15

0:00

:15

0:00

:15

0:00

:15

0:00

:01

0:00

:01

0:00

:18

0:00

:21

0:00

:23

71,4

3%65

,22%

0:00

:25

285

67

42,8

6%71

,43%

71,4

3%80

,36%

82,4

2%61

,22%

813

1823

0:00

:01

494,

4598

8,91

1153

,73

1483

,36

2472

,27

2966

,72

3461

,18

3955

,63

0:00

:07

0:00

:04

0:00

:03

0:00

:02

0:00

:01

0:00

:01

0:00

:01

1318

,54

1203

,89

2373

427

689

3164

5

1130

,18

$ ,02

4$ ,

014

$ ,01

4$ ,

013

$ ,01

2$ ,

015

$ ,01

7$ ,

018

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9807

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5714

00,9

514

00,9

515

76,0

716

16,4

8

80

Anexo 3: Iteraciones Bloque II

TIE

MP

OO

PT

IEM

PO

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MP

OO

PT

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OP

TIE

MP

OO

PT

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15

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15

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14

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15

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14

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15

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14

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2

81

Anexo 4: Iteraciones Bloque III

.

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15

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14

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14

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14

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614

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5,29

1153

,73

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2076

,71

2768

,94

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5

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N 7