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DISEÑO DE UN PLAN DE MEJORAMIENTO PARA AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD EN LA LÍNEA DE FABRICACIÓN EN UNA EMPRESA DE CALZADO DEPORTIVO Adriana Arbeláez Tobar Lina María Mena Briñez Universidad de San Buenaventura Cali Facultad de Ingeniería Ingeniería Industrial Santiago de Cali, Colombia 2018

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DISEÑO DE UN PLAN DE MEJORAMIENTO PARA AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD

EN LA LÍNEA DE FABRICACIÓN EN UNA EMPRESA DE CALZADO DEPORTIVO

Adriana Arbeláez Tobar

Lina María Mena Briñez

Universidad de San Buenaventura Cali

Facultad de Ingeniería

Ingeniería Industrial

Santiago de Cali, Colombia

2018

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DISEÑO DE UN PLAN DE MEJORAMIENTO PARA AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD

EN LA LÍNEA DE FABRICACIÓN EN UNA EMPRESA DE CALZADO DEPORTIVO

Adriana Arbeláez Tobar [email protected]

Lina María Mena, [email protected]

Trabajo presentado para el diplomado de Lean-Seis Sigma con modalidad Green Belt como

opción de grado para el título de Ingeniero Industrial

Asesor

Gabriel Rueda G

Especialista en Productividad y Mejoramiento Continuo de Procesos

Universidad de San Buenaventura Colombia

Facultad de Ingeniería

Ingeniería Industrial

Santiago de Cali, Colombia

2018

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Citar/How to cite [1]

Referencia/Reference

Estilo/Style:

IEEE (2014)

[1] Diseño de un modelo para aumentar la productividad de horas hombre en la

fabricación de Calzado en la empresa Rooster al Horno;

Trabajo de grado Ingeniería Industrial, Universidad de San Buenaventura Cali,

Facultad de Ingeniería, 2018.

Bibliotecas Universidad de San Buenaventura

Biblioteca Fray Alberto Montealegre OFM - Bogotá.

Biblioteca Fray Arturo Calle Restrepo OFM - Medellín, Bello, Armenia, Ibagué.

Departamento de Biblioteca - Cali.

Biblioteca Central Fray Antonio de Marchena – Cartagena.

Universidad de San Buenaventura Colombia

Universidad de San Buenaventura Colombia - http://www.usb.edu.co/

Bogotá - http://www.usbbog.edu.co

Medellín - http://www.usbmed.edu.co

Cali - http://www.usbcali.edu.co

Cartagena - http://www.usbctg.edu.co

Editorial Bonaventuriana - http://www.editorialbonaventuriana.usb.edu.co/

Revistas - http://revistas.usb.edu.co/

Biblioteca Digital (Repositorio)

http://bibliotecadigital.usb.edu.co

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TABLA DE CONTENIDO

RESUMEN ....................................................................................................................................... 7

I. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................ 9

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .................................................................................. 12

III. OBJETIVOS ............................................................................................................................. 16

A. OBJETIVO GENERAL ........................................................................................................ 16

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ................................................................................................ 16

IV. JUSTIFICACIÓN .................................................................................................................... 17

V. MARCO REFERENCIAL ........................................................................................................ 19

A. MARCO CONTEXTUAL .................................................................................................... 19

B. ANTECEDENTES ................................................................................................................ 21

C. MARCO CONCEPTUAL ..................................................................................................... 24

D. MARCO TEÓRICO .............................................................................................................. 27

VI. METODOLOGIA .................................................................................................................... 43

A. TIPO DE ESTUDIO ........................................................................................................... 43

B. VARIABLE DE ESTUDIO ............................................................................................... 43

C. ETAPAS ............................................................................................................................. 43

D. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN ................................................. 44

E. FUENTES DE INFORMACIÓN ....................................................................................... 44

F. FASE DE ESTUDIO .......................................................................................................... 44

VII. RESULTADOS ...................................................................................................................... 45

A. ETAPA DEFINIR .............................................................................................................. 45

B. ETAPA MEDIR ................................................................................................................. 54

........................................................................................................................................................ 57

C. ETAPA ANALIZAR .......................................................................................................... 59

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D. ETAPA MEJORAR ........................................................................................................... 63

E. ETAPA CONTROLAR ...................................................................................................... 66

CONCLUSIONES ......................................................................................................................... 72

BIBLIOGRAFIA ............................................................................................................................ 73

ANEXOS ........................................................................................................................................ 76

GRÁFICAS

Gráfica I. Tiempo de fabricación en cada subproceso en la producción de calzado ........................ 9

Gráfica II. Diagrama de control tiempo de ciclo de producción de calzado .................................. 14

Gráfica III. Diagrama de producción de calzado mensual ............................................................. 18

Gráfica IV. Informe de capacidad del proceso ............................................................................... 56

Gráfica V. Gráfico de control para variables individuales I-MR minutos ..................................... 57

Gráfica VI. Gráfico de cajas de tiempo promedio en cada subproceso ......................................... 57

Gráfica VII. Tiempo en minutos de la fabricación de calzado ....................................................... 58

Gráfica VIII. Causa y Efecto .......................................................................................................... 59

Gráfica IX. Diagrama de Evaluación de matrices .......................................................................... 61

Gráfica X. Comportamiento individual de cantidad de pares de calzado antes y después de las

mejoras ........................................................................................................................................... 68

Gráfica XI. Análisis capacidad del proceso ................................................................................... 69

Gráfica XII. Comprobación tiempo de ciclo de calzado antes y después ...................................... 70

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TABLAS

Tabla I. Datos históricos de tiempo por semana en fabricación de calzado durante tres meses .... 13

Tabla II. Resumen Herramientas Lean ........................................................................................... 31

Tabla III. Matriz de Evaluación de causas ..................................................................................... 60

Tabla IV. 5 Porqués ........................................................................................................................ 62

Tabla V. Cuadro de productividad ................................................................................................. 63

Tabla VI. Plan de Acción ............................................................................................................... 63

Tabla VII. Porcentaje de avance de las mejoras propuestas .......................................................... 67

Tabla VIII. Acciones y recomendaciones ...................................................................................... 71

ILUSTRACIONES

Ilustración I. Calzado deportivo fabricado por la empresa Rooster al Horno ................................ 19

Ilustración II. La casa de Lean Manufacturing .............................................................................. 32

Ilustración III. Componentes de JIDOKA ...................................................................................... 35

Ilustración IV. Implementación del Mapa de Cadena de Valor ..................................................... 38

Ilustración V. Simbología del mapa estado actual ......................................................................... 39

Ilustración VI. Mapa de Cadena de valor de empresa fabricante de partes metálicas ................... 40

Ilustración VII. Diagrama de proceso ............................................................................................ 47

Ilustración VIII. Diagrama de Flujo “Proceso de Fabricación de calzado” ................................... 48

Ilustración IX. Proyect Charter ...................................................................................................... 50

Ilustración X. Cronograma ............................................................................................................. 51

Ilustración XI. Data Collection ...................................................................................................... 55

Ilustración XII. Cambio de papel para la evolución de calidad en impresión ............................... 64

Ilustración XIII. Cambio de corte manual con ayuda de troqueles ................................................ 65

Ilustración XIV. Mejoramiento en la calidad de papel para mayor adherencia de la tinta en la tela

sin necesidad de utilizar el barniz .................................................................................................. 66

Ilustración XV. Comparación diagrama de proceso antes y después de la mejora ........................ 70

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ANEXOS

Anexo I. Formato para evaluación de proveedores ........................................................................ 76

Anexo II. Formato y evidencia de capacitaciones .......................................................................... 76

Anexo III. VSM futuro después de las mejoras ............................................................................. 77

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RESUMEN

Durante el año 2018 se evidencia en la empresa Rooster al Horno, la fabricación de diez (10) pares

de calzado deportivo estampados por turno laboral de 8 horas, con un tiempo promedio de 46,32

minutos por par de calzado. Debido a su gran aceptación en el mercado por sus diseños únicos y

diferentes el proyecto se realiza en el área de producción para aumentar la fabricación de calzado

deportivo a doce (12) pares diarios con un tiempo promedio objetivo de 38,2 minutos por par de

calzado, el cual representa para la empresa una ganancia de $3.600.000 mensuales.

Con el siguiente estudio se busca un plan de mejoramiento que permita aumentar la productividad

de calzado. Con la metodología DMAIC y las herramientas de ingeniería enseñadas en el

diplomado, se buscó abarcar y conocer todo el proceso de fabricación de calzado deportivo, donde

se identificó el problema, los objetivos, las causas principales que generan la baja productividad y

se pudiera implementar un plan de mejora apropiado para la empresa.

El estudio permitió analizar cada subproceso involucrado en la fabricación de calzado, debido a la

variabilidad del proceso que ocasiona una productividad no esperada, el cual se ve representado en

menos ganancias para la empresa.

Palabras claves: Productividad, costos, ganancias, mercado, DMAIC.

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I. INTRODUCCIÓN

Este trabajo describe el diseño e implementación de un plan de mejoramiento continuo aplicando

la metodología DMAIC con el objetivo de aumentar la productividad de par de calzado por día.

Los reportes de fabricación de calzado del primer semestre del año 2018, evidenciaron que los

subprocesos involucrados en el proceso de fabricación tienen un tiempo promedio de 46,3 minutos

por par de calzado, de los cuales el área de secado es de mayor tiempo con 13,2 minutos.

Fuente: Elaboración Propia

Se plantea diseñar un plan de mejoramiento para el aumento de la producción de calzado, haciendo

énfasis en el proceso de fabricación de calzado deportivo estampado que se realiza en la empresa

Rooster Al Horno ubicada en la ciudad de Cali, en el barrio Valle Grande. Teniendo como enfoque

principal la aplicación de todo el ciclo DMAIC y las herramientas que brinda la metodología Lean

Six Sigma.

Gráfica I. Tiempo de fabricación en cada subproceso en la producción de calzado

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La empresa, nace en marzo de 2011 en la ciudad de Palmira, se inicia como una empresa de calzado

deportivo pintados a mano que vendía sus productos a través de las redes sociales, donde siempre

se caracterizó por tener unos diseños irreverentes, innovadores y de una gran aceptación entre los

clientes, años más tarde la técnica de pintura cambió a un diseño de estampado en programa digital

para ser impreso en las telas y así ahorrar tiempo y costo. La empresa se traslada a la ciudad de

Cali, donde la línea de producción de calzado deportivo ha ido aumentando sus ventas, se fabrica

un promedio de 200 pares de calzado mensual. El objetivo principal de este proyecto es disminuir

el tiempo de ciclo de fabricación por par de calzado diario, llegando a un tiempo objetivo de 38

minutos por par de calzado, para aumentar su productividad en dos pares de calzado.

Para realizar e implementar esta metodología primero se elabora un acta de constitución del

proyecto llamado Poyect Chárter, donde se estudia y se deja claro los compromisos del proyecto,

a su vez se establece una meta la cual va ser objetivo para ejecutar el proyecto durante el segundo

semestre del año 2018. La acción a seguir es la etapa Definir, donde se recolectan datos, diligencian

formatos y los más importante es conocer el proceso a fondo donde se va a desarrollar el proyecto.

La fase Medir consta en recolectar información sobre el estado actual de la empresa objetivo en el

cual se va a estudiar, en donde destaca como herramienta fundamental para hacer estudios

estadísticos.

La fase analizar consiste en analizar la información previa recolectada, con el objetivo de

identificar las causas del problema, en este caso el diagrama de Pareto localiza que en el área de

secado es el subproceso que más tiempo demora dentro del ciclo de fabricación de calzado, con un

tiempo promedio de 13,5 minutos. Se analiza además otras áreas de la línea de producción de

calzado empezando desde la materia prima que la empresa está utilizando para su área de

impresión. El área de corte se maneja de manera manual haciendo que los operarios se demoren

más tiempo. Al analizar las causas del problema se evidencia la necesidad de implementar una

herramienta Lean para garantizar que la posible causa sea erradicada mejorando la variable objetivo

y poder disminuir su tiempo.

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La fase innovar es la acción que corresponde a las soluciones de los problemas que previo a esta

etapa se han identificado, las mejores deben ser documentadas y evidenciadas ya que son de suma

importancia, ya que uno de los pilares de la metodología es lograr una estandarización en el proceso

con el propósito de disminuir la variabilidad.

En la última fase controlar, se recolecta los datos de la metodología implementada desde los inicios

del proyecto, de nuevo se hace uso de la herramienta estadística para comprar el antes y el después

de la ejecución de las mejoras propuestas, se ve reflejado en la empresa Rooster al Horno,

específicamente en la producción de calzado en el subproceso de secado disminuyendo el tiempo

de ciclo.

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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La empresa Rooster al Horno, en la fabricación de calzado deportivo estampado, se involucra 7

subprocesos diferentes, Impresión, Corte, Guarnecido, Ensamble, Secado, Pegado y Empaque.

Estos subprocesos ayudan a la fabricación del calzado. En el proceso de impresión se imprime el

diseño en un papel con medidas de 55 x 75 cm, medidas que la máquina llamada plotter abarca,

para después estampar la tela en su totalidad en una termofijadora siendo un proceso llamado

sublimación. Donde el gerente de la empresa ha manifestado el estudio de la materia prima para

mejorar la calidad de su impresión. Luego en el área de corte con un operario involucrado en esta

área, de manera manual se cortan las piezas que conforman el calzado, generando que se eleve el

tiempo de fabricación del calzado. Al aplicar el barniz al calzado para que se adhiera mejor la tinta

en la tela, el tiempo de secado es el más lento a diferencia de los otros subprocesos porque se hace

al ambiente ya que no se puede utilizar secadores industriales para que el barniz no se seque con

irregularidades y el calzado no pueda ser empacado, causando devoluciones y pérdidas. La idea

del proyecto empleando las herramientas de la metodología DMAIC es reducir el tiempo de

fabricación, analizando cada área involucrada y enfatizándonos en la que más tiempo genera dentro

del proceso, cumpliendo con la meta u objetivo establecido.

A continuación se puede observar el tiempo de ciclo del proceso para la fabricación de calzado

deportivo estampado, con una data semanal durante tres meses que abarca desde Enero a Marzo

del año 2018.

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MesNo.

Semanas

Muestra

DiariaIMPRESIÓN CORTE GUARNECIDO ENSAMBLE SECADO PEGADO EMPAQUE

TIEMPO DE

CICLO

1 2 6,2 5,2 7,1 13,2 7 4,5 45,2

2 2,1 6,1 5,1 7,3 13,1 6,9 4,6 47,2

3 1,9 6,2 5,1 7 13,2 6,8 4,4 44,6

4 1,8 6,2 5,2 6,9 13,4 6,7 4,5 44,7

5 2 6,3 5,1 6,8 13,5 7,2 4,3 45,2

6 2,1 6,1 5 6 13,6 7,1 4,2 44,1

7 2,1 6,2 5,3 6,7 13,1 7,2 4,1 44,7

1 1,8 6 5,2 7,1 13,2 7,2 4,3 44,8

2 2,1 6,3 5,3 6,9 13,4 7 4,3 45,3

3 2,1 6,1 5,1 6,8 13,5 7,1 4,2 44,9

4 1,8 6,1 5 7 13,5 7,2 4,3 44,9

5 2 5,9 5,1 6,9 13,2 7,2 4,4 44,7

6 2,1 5,7 4,9 7,1 13,2 7,1 4,5 44,6

7 2,1 5,9 4,8 6,9 13,2 7 4,5 44,4

1 2 6 5 6,9 13,4 6,9 4,6 44,8

2 1,9 6,1 5,1 7 13,1 6,9 4,1 44,2

3 2 6,2 5,2 7,1 13,2 6,8 4,2 44,7

4 2,1 6 5 6,8 13,2 6,8 4,2 44,1

5 2,2 5,9 5,1 7,2 13,4 7 4,3 45,1

6 1,9 5,9 5,1 7,3 13,4 7,1 4,3 45

7 2 6,1 5,1 7,1 13,5 7,1 4,3 45,2

1 2,1 6,2 5 7,2 13,2 7,2 4,2 45,1

2 2,2 6 5,1 7,2 13,2 7,1 4,2 45

3 2 6,1 5,2 7,2 13,1 7,2 4,2 45

4 2,1 6,2 5,3 7,1 13,2 7,1 4,3 45,3

5 2,1 6 5,2 7 13,2 6,9 4,5 44,9

6 2,1 6,3 5,2 7,1 13,1 6,9 4,4 45,1

7 2,2 6 5,1 7,2 13,2 6,8 4,4 44,9

1 2,1 6,1 5,2 7,1 13,2 7,1 4,4 45,2

2 2 6 5,1 7 13,4 7,2 4,45 45,15

3 2,1 6,1 5 6,9 13,1 7,1 4,6 44,9

4 2 6,2 4,9 7 13,2 7 4,5 44,8

5 1,9 6,1 5,2 6,8 13,2 7,1 4,7 45

6 2,2 6 5,1 7,1 13,1 7,2 4,3 45

7 2 6,1 5,2 7 13,4 7,1 4,3 45,1

1 2,1 5,9 4,9 7,2 13,3 7 4,3 44,7

2 1,9 6,2 5,1 7,1 13,3 6,9 4,2 44,7

3 2,1 5,9 5,2 6,9 13,3 6,8 4,3 44,5

4 2,2 5,8 5 7 13,2 6,9 4,3 44,4

5 2,1 6 5,1 6,9 13,2 7,1 4,2 44,6

6 2 5,9 5,2 7 13,1 7,2 4,3 44,7

7 2,2 6 5,1 7,1 13,2 7,1 4,4 45,1

1 2,1 6,1 5,3 7,2 13,4 7,1 4,4 45,6

2 1,9 6,3 5 7 13,5 7,2 4,4 45,3

3 2 6,4 5,1 7,1 13,1 7,1 4,45 45,25

4 2,2 5,9 5,2 7,2 13,2 7,1 4,5 45,3

5 2,2 6,2 5,3 6,9 13,2 6,9 4,6 45,3

6 2 6,4 5,1 7 13,2 6,8 4,6 45,1

7 1,9 6,1 5,1 7,1 13,1 7,1 4,1 44,5

1 2,2 6 5 7,1 13,1 7,2 4,5 45,1

2 2,1 6 5,2 7,3 13,3 7,1 4,5 45,5

3 2,2 6,2 5,3 7,2 13,3 7 4,2 45,4

4 2,2 6,3 5,4 7,3 13,2 7,1 4,3 45,8

5 2,1 6,4 5,5 7,4 13,2 7,2 4,3 46,1

6 2,3 6,5 5,1 7,1 13,2 7,1 4,4 45,7

7 2,4 6 4,9 7,2 13,4 7 4,4 45,3

1 2,2 6,1 5,1 7,2 13,2 6,9 4,5 45,2

2 2 6,3 5,2 7,4 13,4 6,8 4,3 45,4

3 2,1 6,2 5,3 7,3 13,5 6,9 4,2 45,5

4 2,1 6,1 5,4 7,1 13,1 7,1 4,3 45,2

5 2,2 6,1 5,3 7,1 13,2 7,2 4,2 45,3

6 2,3 6,2 5,4 7,2 13,2 7,1 4,2 45,6

7 2 6,3 5,3 7,1 13,1 7,1 4,3 45,2

1 1,9 6,2 5,4 7 13,2 6,8 4,2 44,7

2 2,2 6,3 5,5 7,3 13,1 6,9 4,2 45,5

3 2,1 6,4 5,1 7,4 13,5 7,1 4,2 45,8

4 2 6,4 5,2 6,9 13,2 7,2 4,3 45,2

5 2,1 6,5 5 7 13,4 7,1 4,5 45,6

6 2 6,1 5,3 7,1 13,5 7,1 4,4 45,5

7 2,2 6 5,2 7,1 13,5 7,2 4,4 45,6

1 2 5,9 5,2 7,2 13,6 7,1 4,4 45,4

2 2,1 6,1 5,5 7,1 13,2 7,1 4,45 45,55

3 2,2 6,2 5,4 7,1 13,2 6,9 4,6 45,6

4 2 6,3 5,6 7,2 13,2 6,8 4,5 45,6

5 1,9 6,5 5,5 7 13,1 7,1 4,7 45,8

6 2,3 6,1 5,2 6,9 13,2 7,2 4,3 45,2

7 2,4 5,9 5,1 6,8 13,2 7,1 4,3 44,8

1 2,2 5,8 5 7,3 13,2 6,9 4,3 44,7

2 2 6,1 5,2 7,4 13,1 7,1 4,2 45,1

3 2,1 6,2 5,4 7,3 13,4 7,2 4,3 45,9

4 2,2 6,2 5,4 7,3 13,5 7,1 4,3 46

5 2,3 6,3 5,5 7,4 13,5 7,1 4,2 46,3

6 2,4 6,4 5,2 7,5 13,5 6,8 4,3 46,1

7 2,5 6,1 5,1 7,1 13,4 6,9 4,2 45,3

Febrero

Semana 1

Semana 2

Semana 3

Semana 4

Marzo

Semana 1

Semana 2

Semana 3

Semana 4

Enero

Semana 1

Semana 2

Semana 3

Semaana 4

Tabla I. Datos históricos de tiempo por semana en fabricación de calzado durante tres meses

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Fuente: Empresa de calzado.

Gráfica II. Diagrama de control tiempo de ciclo de producción de calzado

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15

Fuente: Elaboración Propia

En la gráfica se puede observar cual es el comportamiento actual del ciclo de producción de

calzado, con un límite superior de 47,57 minutos por calzado (uno derecho y uno izquierdo) y el

límite inferior es de 45,48 minutos, el objetivo que se ha trazado con este proyecto es aumentar su

productividad, disminuyendo el tiempo de producción.

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Cómo diseñar un plan de mejoramiento para aumentar la productividad en la línea de fabricación

en una empresa de calzado deportivo?

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16

III. OBJETIVOS

A. OBJETIVO GENERAL

Diseñar un plan de mejoramiento para aumentar la productividad en la línea de fabricación en una

empresa de calzado deportivo aplicando la metodología six sigma y herramientas de ingeniería que

permitan facilitar y controlar el proceso.

.

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Diagnosticar el proceso de producción para definirlas variables críticas que afecten la

productividad en la línea de fabricación en una empresa de calzado deportivo.

Diseñar un plan de mejora para aumentar la productividad en la línea de fabricación en una

empresa de calzado deportivo.

Implementar las acciones requeridas para aumentar la productividad en la línea de fabricación

en una empresa de calzado deportivo.

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17

IV. JUSTIFICACIÓN

El proyecto contempla el diseño de un plan de mejoramiento dirigido a incrementar la

productividad de calzado, mensualmente la empresa produce un promedio de 200 pares de calzado,

con el plan de mejoramiento se plantea aumentar la productividad a 240 pares de calzado mensual,

esto significa llegar a un tiempo objetivo de 38 minutos por cada par de calzado en una jornada

laboral productiva de 450 minutos, fabricando 12 pares de calzado diarios.

Las ventas actuales de la empresa mensualmente se encuentran en un promedio de $18.000.000 de

pesos, con este plan de mejora se beneficiará la empresa aumentando sus ventas a $21.600.000 de

pesos mensuales. Un aumento de $3.600.000 de pesos en ventas de calzado deportivo.

Es de resaltar que el proceso de mejoramiento debe abarcar todas las necesidades generadas dentro

de la empresa y hacer frente a las exigentes variables del mercado. Además la empresa Rooster al

Horno busca ser una empresa competitiva en su mercado de marroquinería caracterizándose por

sus diseños para marcar diferencia en cada modelo que se diseña, por lo tanto el mejoramiento en

tiempo de operación es lo que la empresa debe invertir en gran cantidad para aumentar la

productividad.

En la siguiente gráfica nos muestra el número de pares de calzado mensual que la empresa Rooster

al Horno produce con una data promedio de un año, desde julio de 2017 a junio de 2018.

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18

Gráfica III. Diagrama de producción de calzado mensual

Fuente: Elaboración Propia

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19

V. MARCO REFERENCIAL

A. MARCO CONTEXTUAL

Reseña Histórica

Nace en el año 2011 en Palmira, de la mano de dos jóvenes. Rooster (Artesanal y Calzado Pintado

a mano es conocido con este nombre). Al Horno pedido, recién hecho, calientico. Inicia como

empresa de tenis pintado a mano vendiéndolos en redes sociales. Su atractivo son diseños

irreverentes, innovadores con propio concepto de diseño. La técnica de pintado a mano cambio a

un diseño de estampado digital para ser impreso en las telas (ahorrando costo y tiempo).Rooster al

Horno hoy por hoy a entregado más de 12.500 tenis, con diseños diferentes, diseños de clientes a

su gusto. La empresa ha sido nominada por la Revista Portafolio en la Categoría Innovación en el

2015.

Hoy día la empresa ha ido creciendo y lleno a la vanguardia de la moda, comercializando sus

productos en el valle del cauca, Colombia y a nivel mundial pues su mercado llego hasta el exterior

a partir de la ventas on line. La línea de producción ha tenido un crecimiento, de la mano con la

marroquinería. El producto pionero son los tenis clásicos llamados coloquialmente pisa huevos o

deportivos.

Fuente: Catalogo vía internet

Ilustración I. Calzado deportivo fabricado por la empresa Rooster al Horno

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20

Principales clientes

Sus principales clientes son las mujeres.

Mercado objetivo

Colombia, Europa, Estados Unidos.

Competencia

Su competencia a nivel nacional Croydon. A nivel mundial diversas marcas como Vans,

Misión

ROOTER AL HORNO entrega a todo su público en Colombia, con cada prenda, una pieza

única e irrepetible cargada de diseño y color a través de una experiencia de intercambio físico

y virtual.

Visión.

En el término de 5 años ROOTER AL HORNO contara con la siguiente estructura

organizacional de manera que se garantice el éxito administrativo y operario y por tanto

empresarial del proyecto.

Valores.

Respeto.

Liderazgo.

Competitividad.

Servicio.

Trabajo en equipo.

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21

B. ANTECEDENTES

Nombre Autor Objetivos Metodología Resultados

Plan de

mejoramiento del

proceso de diseño de

la empresa C.I.

manufacturas Stage

Valdés

Muñoz,

Lubes

Arledy

Rueda

Garavito,

Johana

Andrea.

Año 2012

Mejorar el proceso

de diseño de la

empresa C.I.

manufacturas

Stage.

Ciclo PHVA

El proceso de diseño de la

empresa C.I.

manufacturas Stage

LTDA presenta

problemas en el

cumplimiento de la

entrega de las muestras de

la colección, que para el

año 2011 fue del 25%

frente a la meta, es decir,

de 250 referencias

presentadas solo fueron

aprobaron 188 referencias

que corresponde al 75%

de cumplimiento del total

de las referencias

solicitadas.

Mejoramiento del

sistema productivo

de la empresa de

calzado Beatriz

Vargas

Oscar Iván

Gómez

Durán

año 2014

Diseñar e

implementar un

programa de

mejoramiento en el

sistema productivo

de calzado Beatriz

Vargas

Las 5 S

Diagrama

Ishikawa

Con la implementación

de la metodología de las

5s se alcanzaron

beneficios como la

disminución de tiempos

de búsqueda de

herramientas y utensilios,

se obtuvieron centros de

trabajo limpios, pulcros y

ordenados, el ambiente

dentro de la empresa.

Después de la

implementación se logró

un incremento de 27%

parar seiri, 34% para

seiton, 27% seiso, 32%

seiketsuy 35% shitsuke

en el porcentaje de

cumplimiento de cada

una de las 5s.

Organización del

trabajo a través de

métodos de tiempos

y movimientos para

aumentar la

producción

Edwin

Rolando

Jimbo

Santellán

Año 2017

Diseñar e

implementar una

propuesta de

mejoramiento para

la organización del

Estudio métodos

de tiempos y

movimientos

La propuesta para la

organización del trabajo

permite reducir el tiempo

de producción.

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22

trabajo que permita

aumentar la

capacidad de

producción.

Propuesta de

mejoramiento de la

productividad por

medio de la

aplicación de

herramientas Lean

Manufacturing

Esteban

Infante

Díaz, Deiby

Alexander

Erazo de la

cruz

Año 2015

Realizar una

propuesta para el

mejoramiento de la

productividad de

marroquinería

utilizando

herramientas de

Lean

Manufacturing.

Herramientas

Lean

La aplicación de

herramientas Lean

Manufacturing son vitales

para la mejora de las

operaciones de las Pymes,

ya que contribuye al

mejoramiento de los

procesos eliminando las

actividades que no

generan valor trayendo

como consecuencia

mayor satisfacción al

cliente e incluso ahorros

financieros sin realizar

grandes inversiones.

Sector calzado en

Colombia, caso de

estudio y

consideración de

modelos de negocio

en las empresas de

calzado: MSS, BRG

y CHS”

Alejandro

José

Serrada,

Bautista

Hernando,

Alfonso

Fierro Porto

Año 2014

El trabajo busca

generar un análisis

y diagnóstico del

sector de cuero y

calzado en

Colombia, además

de proponer

estrategias y

acciones para el

mismo y soluciones

a empresas del

sector.

Para esta

investigación se

tendrán en

cuenta la teoría

de las

restricciones o

TOC, CRM,

análisis sectorial

del mercado,

planeación

estratégica por

escenarios, TPS,

Lean, teoría de la

complejidad y

sobre recursos

humanos.

A pesar que CHS está

enfocado a calzado

económico y este es el

principal mercado

afectado por el ingreso de

calzado de china, de las 3

empresas es la que posee

mayor nivel de

productividad de capital

según utilidad neta. no

obstante, si se compara

según la productividad de

capital bruta en ventas,

MSS tendría la mayor

productividad de capital.

Diseño de un modelo

de mejoramiento de

la productividad

basada en

herramientas Lean

Six Sigma para 4

empresas Pyme del

sector cuero.

Steven

Aroca,

Leslie

Pacheco

Año 2015

Diseñar un modelo

de mejoramiento de

la productividad

basada en

herramientas Lean

Six sigma para 4

empresas pyme del

sector cuero,

calzado y

Herramientas de

las filosofías

lean

Manucfacturing

y Six Sigma

Con la aplicación de las

herramientas de las

filosofías Lean

Manucfacturing y Six

Sigma es útil para la

medición y análisis de las

situaciones a las que se

enfrentan las compañías y

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23

marroquinería en la

ciudad de Cali.

el comportamiento de sus

procesos.

Aplicación de un

algoritmo genético

que incorpora lógica

difusa para la

minimización del

tiempo.

Andrés

Felipe

Duarte,

Carlos

Fernando

Orozco

Año 2015

Aplicación de un

algoritmo para

minimizar la

variabilidad del

tiempo en las

actividades del

proceso de corte

con el fin de

manejar una

cantidad mayor de

pedidos

PHVA

Con el método aplicado

se genera una reducción

de 26 minutos del tiempo

de ciclo de producción

diario, gracias a la

distribución de trabajo

asignado en cada mesa.

Mejorar el sistema

productivo aplicando

herramientas Lean

Manufacturing.

David

Felipe

Cabrera,

Daniela

Vargas

Ocampo

Año 2011

Plantear propuestas

de mejora en el

sistema productivo,

aplicando las

herramientas Lean

en una empresa de

confecciones

PHVA

Herramientas

SMED

Se identificaron

problemas presentados

durante el día, mediante

tableros de comparación

entre procedimientos

estándares y reales. esta

gestión ayudara a la

mejora del flujo

productivo disminuyendo

tiempos y que el producto

tenga un flujo continuo.

Mejora proceso

productivo en una

empresa Pymes (tesis

de maestría

certificado en Black

Belt Six Sigma)

Juan J.

Franklin

Uraga,

Javier

Sánchez

Flores

Año 2008

Uniformizar e

implementar

mejoras de trabajo

en las celdas de

producción con el

fin de garantizar el

cumplimiento de

los pedidos de lote.

DMAIC

Como resultados del

proyecto se obtiene una

mejora en el flujo

continuo del proceso, una

reducción del lead time y

una menor frecuencia en

el número de ajustes por

maquinas o procesos lo

cual reduce los tiempos

de ciclo de producción

Diseño e

implementación de

células de

manufactura para

aumentar la

productividad en el

área de armado de

Luz Karina

Trujillo,

Año 2015

Formulación e

implementación de

células de

producción en el

área de armado de

la empresa

negocios e

Estudio de

métodos y

tiempos

El sistema de producción

por celdas de

manufactura es de gran

utilidad para la empresa,

por los beneficios que

ofrece como la reducción

de tiempos de

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24

una empresa de

calzado para dama.

inversiones HGS

E.I.R.L de calzado

para dama para

aumentar su

productividad.

producción, aumento de

productividad y por

consecuencia los ahorro

económicos.

Fuente: Elaboración propia

C. MARCO CONCEPTUAL

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25

Producto Terminado: Es la fase del proceso productivo donde el producto ya se encuentra en su

empaque final y está listo para ser entregado y llevado al consumidor final. [1]

Transporte: Movimiento innecesario de materias primas, trabajo en proceso o productos

terminados, trasladar producto en proceso de un lado a otro, incluso cuando se recorren distancias

cortas. [2]

Corte: Proceso por el cual la tela es modificada según las especiaciones técnicas con su tallaje

correspondiente. [3]

Procedimientos: Es la manera de ejecutar determinadas acciones que se realizan de una misma

forma, con una serie común de pasos definidos, que permiten realizar un trabajo, investigación o

estudio. [4]

Tiempo de espera: Tiempo en que el trabajo en proceso está esperando por el siguiente paso en la

producción, operarios esperando por información o materiales para la producción, esperas por

averías de máquinas. [5]

Movimientos innecesarios: Cualquier movimiento que el operario realice aparte de generar valor

agregado al producto, incluye a personas en la empresa subiendo y bajando por documentos,

buscando, escogiendo, agachándose, etc. [6]

Línea de producción: Es el conjunto armonizado de diversos subsistemas como son: corte, hilos,

pegado, ensamble, etc. Todos estos con una finalidad en común: transformar o integrar materia

prima en otros productos. [7]

Ribeteado: Actividad en la cual se perfecciona el proceso de corte y se unen las piezas. [8]

Inventario: Excesivo almacenamiento de materia prima, producto en proceso y producto

terminado. [9]

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26

Muda (desperdicio): Es una palabra japonesa que significa inutilidad desperdicio. Cualquier

actividad o elemento dentro de los procesos de producción que añade costo sin generar valor al

producto. [10]

Ensamble: Coser cada una de las piezas que componen el calzado. [11]

Six sigma: Se considera una metodología enfocada a reducir la variabilidad de los procesos. [12]

Six sigma industria calzado: Muy beneficioso ya que genera un triple impacto en la reducción de

costos directos e indirectos de fabricación. [13]

DMAIC: Herramienta metodológica que tiene un orden de procesos de tal manera (Definir; Medir,

Analizar, Mejorar y Controlar). Su principal enfoque es la mejore de procesos. [14]

Lean Manufacturing: Metodología para la eliminación de actividades que no agreguen valor a un

proceso. [15]

Calidad: Es el conjunto de propiedades y características de un producto o servicio que le confieren

la aptitud para satisfacer las necesidades explícitas o implícitas preestablecidas. También puede

definirse como la conformidad relativa con las especificaciones, a lo que al grado en que un

producto cumple las especificaciones del diseño, entre otras cosas, mayor su calidad. [16]

Tiempo de ciclo: Límites definidos para la ejecución de un proceso o sub-proceso. [17]

5S: Es un método que desarrolla la disciplina y la limpieza en el lugar de trabajo, maximizando la

eficiencia y la productividad. [18]

Pareto: El diagrama Pareto es una herramienta que se representa a través de una gráfica de

frecuencias y una curva de porcentajes acumulados, la cual nos permite un análisis de las causas

más importantes, el 20 por ciento de ellas, que producen el 80 por ciento de afectaciones en

situaciones problema. [19]

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27

FMEA: Herramienta para graficar las fallas, efectos y causas. Es un método inductivo y ascendente,

ya que el análisis comienza en el nivel de componente donde se identifican los posibles modos de

falla del componente y se examina cuáles son las consecuencias. [20]

Cliente: Cliente es la persona, empresa u organización que adquiere o compra de forma voluntaria

productos o servicios que necesita o desea para sí mismo, para otra persona o para una empresa u

organización; por lo cual, es el motivo principal por el que se crean, producen, fabrican y

comercializan productos y servicios. [21]

Cultura de Mejoramiento: Es una Filosofía que busca la mejora continua para cualquier proceso

o servicio dentro de la organización, la cual permite un crecimiento y optimización de factores

importantes de la empresa que mejoran el rendimiento de esta en forma significativa.[22]

D. MARCO TEÓRICO

Historia de Lean Manufacturing

El origen del Lean Manufacturing se remonta a los primeros años del siglo XX, cuando se

transmitió a muchos sectores industriales la producción en masa, que fue inventada, desarrollada y

potencializada en el sector automovilístico. Sin embargo, unos años después empezó a darse la

crisis del modelo de producción que dejó de ser viable, porque no solo hizo referencia a la

producción de grandes cantidades de objetos, sino a todo un sistema de tecnologías, de mercados,

economías de escala y reglas estrictas que chocaban con el ideal de lograr flexibilidad.

Tras el crack de 1929, Estados Unidos estuvo en una crisis de sobreproducción, que se manifestó

en un subconsumo masivo frente a la capacidad de producción real de la sociedad, Esto hizo

necesario implementar el fordismo, que permitió crear un mercado para grandes cantidades de

producción acumuladas. En el fordismo, el control del trabajo está establecido por normas

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28

incorporadas a un dispositivo automático de las máquinas, es decir, el movimiento de las máquinas

coordina la operación requerida y el tiempo establecido para la realización de una actividad.

Después de la Segunda Guerra Mundial se dio una gran expansión de las industrias que utilizaban

la producción en masa, apoyadas por la política exterior norteamericana, que reaccionaba a pautas

economicistas de aumento de la demanda agregada y la estabilidad del mercado al que pertenecían,

lo que causó estrictas estructuras burocráticas. Sin embargo, a finales de los años 60, el modelo

empezó a deteriorarse ya que la productividad disminuyó y el capital fijo per cápita empezó a tener

un gran aumento. Por este motivo, el Toyotismo empezó a generar nuevas ideas con ingenieros y

directivos, y a mediados del siglo XX nació la filosofía Lean Manufacturing en la Toyota Motor

Company, específicamente en la sociedad textil del grupo. A finales de 1949, un colapso de las

ventas obligó a Toyota a terminar contratos a gran parte de la mano de obra después de una larga

manifestación. En 1950, un joven ingeniero japonés, Eiji Toyoda, realizó un viaje de tres meses de

duración a la planta Rouge de Ford, en Detroit, y se dio cuenta de que el principal problema de un

sistema de producción son los desperdicios. Además, era un sistema difícilmente aplicable en Japón

en ese tiempo debido a que:

El mercado japonés era muy pequeño y exigía una amplia gama de varios tipos de carros.

Las leyes laborales establecidas por Estados en el mercado de trabajo japonés impedían el

despido libre.

Toyota y el resto de las empresas japonesas no tenían capital para adquirir tecnología

occidental y su nivel no permitía la reducción de costos alcanzado por las empresas

norteamericanas.

Cuando finalizó crisis del petróleo de 1973, se posiciono en muchos sectores el nuevo sistema de

producción ajustada Lean Manufacturing, de manera que empezó a transformar la vida económica

mundial por la difusión del Toyotismo como sustituto del fordismo y del Taylorismo.

El propósito de esa nueva forma de trabajar era eliminar todos los elementos innecesarios en el

área de producción para lograr reducir costos, cumpliendo con los requerimientos de los clientes.

Los japoneses se concientizaron de la precariedad de su posición en el escenario económico

mundial; ya que desprovistos de materias primas energéticas, solo podían contar con ellos mismos

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29

para sobrevivir y desarrollarse. Mientras en la industria automovilística norteamericana se utilizaba

un método de reducción de costes al producir automóviles en cantidades constantemente crecientes

y en una variedad restringida de modelos, en Toyota se plantea la fabricación, a un buen precio, de

pequeños volúmenes de muchos modelos diferentes. Por eso plantearon un llamado modelo

toyotista de lean manufacturing, que se resume en los siguientes puntos:

Eliminación del despilfarro y suministro just-in-time de los materiales.

La relación, basada en la confianza y la transparencia, con los proveedores elegidos en

función de su grado de compromiso en la colaboración a largo plazo.

Una importante participación de los empleados en decisiones relacionadas con la

producción: parar la producción, intervenir en tareas de mantenimiento preventivo, aportar

sugerencias de mejora, etc.

El objetivo de la calidad total, es decir, eliminar los posibles defectos lo antes posible y en

el momento en que se detecten, incluyendo la implantación de elementos para certificar la

calidad en cada momento.

¿Qué es Lean Manufacturing?

Lean Manufacturing es un proceso continuo y sistemático de identificación y eliminación de

actividades que no agregan valor en un proceso, pero si implican costo y esfuerzo. La principal

filosofía en la que se sustenta el Lean Manufacturing radica en la premisa de que "todo puede

hacerse mejor"; de tal manera que en una organización debe existir una búsqueda continua de

oportunidades de mejora.

Como resultado, una organización que aplique Lean Manufacturing debería ajustar su producción

a la demanda, en el momento y las cantidades en que sea solicitada, y con un costo mínimo. Según

entonces, Lean Manufacturing puede definirse como una filosofía de producción que agrupa un

conjunto de técnicas que nos facilitan el diseño de un sistema para producir y suministrar en función

de la demanda, con el mínimo costo, una calidad competitiva y alta flexibilidad; de tal forma que

Lean Manufacturing permitirá que la organización:

Minimice sus inventarios

Minimice sus retrasos

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30

Minimice su espacio de trabajo

Minimice sus costos totales

Minimice su consumo energético

Mejore su calidad

En términos generales, contribuye a que la organización sea más competitiva, innovadora y

eficiente.

Principios de Lean Manufacturing

1) Calidad perfecta a la primera: búsqueda de cero defectos, detección y solución de los problemas

en su origen.

2) Minimización del desperdicio: eliminación de todas las actividades que no son de valor añadido

y/o optimización del uso de los recursos escasos (capital, gente y espacio).

3) Mejora continua: reducción de costes, mejora de la calidad, aumento de la productividad y

Compartir la información

4) Procesos “Pull”: los productos son tirados (en el sentido de solicitados) por el cliente final, no

empujados por el final de la producción.

5) Flexibilidad: producir rápidamente diferentes mezclas de gran variedad de productos, sin

sacrificar la eficiencia debido a volúmenes menores de producción.

6) Construcción y mantenimiento de una relación a largo plazo con los proveedores tomando

acuerdos para compartir el riesgo, los costes y la información.

¿Quiénes participan de Lean Manufacturing?

La metodología Lean Manufacturing es ejecutada por equipos de trabajo inclusivos, organizados y

capacitados. Los integrantes de los equipos de trabajo involucrados en las técnicas Lean,

representan a todos los niveles de la organización, en especial demanda de la participación activa

de los operarios de trabajo en todas las etapas de la metodología. [23]

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31

Herramientas de Lean Manufacturing:

El siguiente cuadro resumen de las herramientas de Lean que se consideran más adecuadas para

desarrollar este proyecto. En este se muestra la definición, la utilidad, las posibles áreas donde se

puede aplicar y los resultados que se esperan obtener:

SMED

Línea de producción y

área de corte y

secado.

1. Reducir inventarios

2. Producir productos de

buena calidad

3. Reducir los costos

4. Disminución del tiempo

de ciclo.

5. Ser más competitivos

6. Tiempos de cambio

más confiables

7. Aumento de la

productividad

• Mayores niveles de

seguridad

• Mayor calidad

• Tiempos de respuesta

más cortos

• Aumenta la vida útil de

los equipos

• Genera cultura

organizacional

• Reducción en las

pérdidas y defectos

1. Flexibilidad: Al disminuir el tiempo

de cambio es más fácil fabricar

series cortas, por tanto el tiempo de

reacción a cambios en la

planificación es menor.

2. Productividad: Al eliminar tiempos

de cambio el costo de mano de obra

es menor y aumenta la producción.

3. Calidad: Al disminuir el tamaño de

las series disminuye también el costo

de calidad ante la detección de algún

defecto.

4. Capacidad: Al disminuir el tiempo

de cambio la disponibilidad de la

máquina aumenta y con ello la

capacidad de producción.

Es una técnica que tiene como

objetivo reducir los tiempos de

alistamiento de una actividad u

operación con el propósito de

mejorar el lead time de los

productos terminados. [26]

Es un programa que consiste en

desarrollar actividades de

limpieza, orden y detección de

anomalías del puesto de trabajo,

permitiendo mejorar el ambiente

laboral, la seguridad del personal

y de todas las áreas, con el

objetivo de mejorar el aspecto de

la organización, el desorden,

optimizar los espacio en los

almacenes y movimientos

innecesarios del personal. [25]

Conseguir lugares de trabajo mejor

organizados, más ordenados y más

limpios de forma permanente para

aumentar la productividad y un mejor

ambiente laboral.

5S

Todo el proceso

productivo de la línea

de producción

HERRAMIENTA ¿QUÉ ES? PARA QUE SE UTILIZAÁREA DE

APLICACIÓN

POSIBLES

RESULTADOS

1. Representación visual de la

cadena de valor.

2. Es una herramienta que

permite identificar los retrasos.

3. Esta herramienta es la base

para establecer un plan de

acciones de mejora. [24]

MAPA CADENA

DE VALOR VSM

1. Permite tener una visión clara de

toda la cadena de valor, observando

el flujo general.

2. Suministra las herramientas

necesarias para reducir el lead time.

3. Ayuda a documentar el

rendimiento de los procesos.

Todo el proceso

productivo de la línea

de producción

Reducción de tiempo en el

ciclo de producción.

Tabla II. Resumen Herramientas Lean

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32

Fuente: Elaboración Propia

La Casa de Lean Manufacturing

El modelo Lean es uno de los símbolos más reconocidos de la fabricación moderna, el cual hace

analogía con una casa que tiene un sistema estructural. La casa es sólida si el techo, los pilares y

los cimientos son fuertes, hay diferentes versiones de la casa pero los principios son los mismos.

Todas las áreas

involucradas en la

línea de produción

1. Mejorar la

productividad

3. Reducción de

inventarios en curso

4. Reducción de espacio

utilizado

5. Mejorar la calidad

6. Mejorar el flujo

7. Detección de cuellos de

botella

8. Mejorar la integración

Su objetivo es incrementar la

productividad controlando los

procesos de manufactura mediante la

reducción de tiempos de ciclo, la

estandarización de criterios de

calidad, y de los métodos de trabajo

por operación.

El Kaizen es un sistema de

mejora continua e integral que

comprende todos los elementos,

componentes, procesos,

actividades, productos e

individuos de una organización.

[27]

KAIZEN

1. Llegar al objetivo

propuesto

2. Mejorar la

productividad

3. Disminuir la variablidad

del proceso

Mostrar la evolución del proceso.

Además el proceso se debe

encontrar dentro de los limites

especificos para que no exista

variablididad en cada proceso.

Consiste en el seguimiento, a lo

largo del tiempo, de uno o varios

indicadores relacionados con él.

[25]

GRÁFICO DE

CONTROL

Es una Herramienta que busca

mostrar de una manera visual y

en forma clara todas las

condiciones de la planta. [26]

CONTROLES

VISUALES

Linea de producción

de las áreas

involucradas

1. Aumenta la calidad en

los productos de la línea

de trabajo.

2. Alerta al personal de

las anomalías presentadas

en el trabajo, generando

menores tiempos de

respuesta ante las

dificultades.

3. Indica claramente las

condiciones en los

diferentes puntos de la

planta de producción.

Módulo de producción,

materia prima, áreas

involucradas en la

línea de producción.

Mostrar el estado del proceso de

producción por medio de señales

visuales.

SIPOC

Consiste en un diagrama que

permite visualizar al proceso de

manera sencilla y general. [27]

Se muestra para entender de manera

mas sencilla los procesos

involucrados en el proceso, el manejo

de la materia prima, sus proveedores

y el producto terminado para la

satisfacción del cliente.

Todo proceso de

producción dentro de

la empresa

1. Conocer la línea de

producción

2. Análisis de la materia

prima

3. Análisis de proveedores

4. Producto terminado con

las especificaciones

Ilustración II. La casa de Lean Manufacturing

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33

Techos (principios): La mejor calidad, El costo más bajo y el Lead time más bajo.

Pilares:

1) El Just In Time «producir los elementos que se necesitan, en las cantidades que se necesitan, en

el momento en que se necesitan», este pilar es más conocida que su segundo pilar.

2) Jidoka que en esencia significa no dejar pasar nunca un defecto a la siguiente operación y liberar

a la gente de las máquinas.

Cimientos: Procesos estandarizados, estables y confiables y también el HEIJUNKA que significa

nivelar la programación de la producción tanto en volumen como en variedad.

Just in time «Producir los elementos que se necesitan, en las cantidades que se necesitan, en el

momento en que se necesitan»

Es una filosofía industrial de eliminación de todo tipo de desperdicio (muda) del proceso de

producción, desde las compras hasta la distribución, Justo a tiempo “JAT” es como era conocido

antes de los 80 lo que hoy conocemos como Lean Manufacturing, en esencia es lo mismo solo es

un cambio de nombre.

7 + 2 Desperdicios (Muda Palabra en japonés que significa desperdicio)

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34

“Es todo lo que sea distinto de los recursos mínimos absolutos de materiales máquinas y mano de

obra necesarios para agregar valor al producto”.

1. Sobre-producción: Es el peor de los desperdicios es producir más de lo que el cliente requiere o

producir más rápido de lo necesario, generalmente oculta problemas o defectos de producción abre

el camino para otros tipos de desperdicio.

2. Esperas: El operario espera por vigilar la máquina, material o información esto solo provoca que

el flujo se detenga.

3. Movimientos innecesarios. Por búsqueda de herramientas, información materiales, etc.

4. Transporte: es un elemento importante de producción, pero transportar más allá de lo necesario

o colocarlos temporalmente en un sitio para luego transportarlos a otro.

5. Sobre-procesamiento: Proceso más allá del estándar requerido por el cliente (calidad más alta de

la requerida por el cliente).

6. No calidad: corresponde a todos aquellos procesos necesarios para corregir errores los defectos

se traducen en tiempo adicional, material, energía capacidad y costo laboral.

7. Inventario: aumentan los costes por área, administración, cuidado, se puede volver obsoletos, se

pierde flexibilidad del proceso.

A los desperdicios identificados por Taichi Ohno se le suman dos

8. Utilización de las personas: no se fomentan ni se aprovechan las destrezas de los trabajadores al

máximo.

9. Desperdicios al medio-ambiente.

Para dar un poco más de contexto a los desperdicios contraste aquí la definición de valor agregado

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35

Valor agregado: Las únicas actividades que agregan valor son las que producen una

transformación física y/o química del producto, por las cuales el cliente está dispuesto a pagar.

Nota: Estas dos definiciones están enmarcadas en el proceso de fabricación desde el punto de vista

de otro proceso (Diseño,

Marketing, Etc.) Estas definiciones pueden ser diferentes. [26]

JIDOKA: Significa automatización con un toque humano, es asegurar el control de la calidad en la

fuente, es no permitir que pase un defecto al proceso siguiente, en contraste con los procesos

tradicionales que realizan inspección al final de la línea, descartando los productos defectuosos.

Sistema Andon: Es el sistema utilizado para alertar de un problema en el proceso de producción,

generalmente son señales visibles y/o audibles, la palabra Andon significa en Japonés Cuerda, y

hace referencia a una cuerda que al ser halada activa el sistema de alerta.

Ilustración III. Componentes de JIDOKA

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36

Paradas automáticas: Se instalan dispositivos, sensores, mecanismos, etc. En las operaciones que

detectan alguna anormalidad, pueden aplicarse a procesos en los cuales intervienen maquinas o

personas, en el caso de las personas tienen la autoridad de parar la línea de producción o activen

los sistemas Andón, para alertar del problema y que acudan en su ayuda para resolver el problema

de Raíz (RCA), en resumen es:

1) Detectar la anomalía automáticamente.

2) Parar la línea de producción.

3) Encontrar la causa Raíz y eliminarla.

Separación Hombre máquina: Generalmente en las fábricas o procesos de fabricación clásica, el

operario cuida de las maquinas sin necesidad mientras estas hacen su trabajo, un ejemplo es el

operario esperando que una maquina CNC termine su trabajo.

Control de calidad en el puesto de trabajo: cada trabajador de la línea es responsable de la calidad

de su trabajo, esto evita que los defectos pasen a través de los procesos siguientes los cuales agregan

costos.

Análisis de causa Raíz: El análisis de causa raíz es en sí un esfuerzo para que el problema nunca

aparezca nuevamente, el método más usado para este análisis es preguntarse 5 veces ¿por qué?, de

una forma estructurada y confirmado cada porque antes de pasar al siguiente, el resultado de esto

es la razón generalmente escondida del problema y en este momento se puede pasar a diseñar un

POKA YOKE.

Poka-yoke (a prueba de errores) es un dispositivo destinado a evitar errores; algunos el cual

garantiza la seguridad de la maquinaria ante los usuarios, proceso o procedimiento, en el cual se

encuentren relacionados.

“La causa de los errores están en los trabajadores y los defectos en las piezas fabricadas se

producían por no corregir aquellos”.

Shigeo Shingo

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37

Con esta premisa solo quedan dos posibilidades:

1) Imposibilitar de algún modo el error humano; por ejemplo, Conectores USB, conectores de

cargadores etc…

2) Resaltar el error cometido de tal manera que sea obvio para el que lo ha cometido.

“Pensamiento a largo plazo”

La compañía debe tener una visión hacia el cliente y vivirla, no basta con tenerla como un

documento que difícilmente los empleados pueden recordar, uno de los síntomas evidentes de la

falta de este visión en los departamentos de la compañía es cuando aparece un problema en un

departamento A y el personal del departamento B no se interesa por este.

También se debe adoptar una estrategia firme y clara que sea conocida por cada empleado de la

compañía, y aplicar métodos de gerencia como Hoshin Kanri para alinear a los empleados en una

meta común.

“Flexibilidad”

La flexibilidad de una línea de fabricación está íntimamente ligada con el tiempo de alistamiento

de máquinas (Set-Up) en cuanto a producción se refiere, por tal motivo los sistemas como SMED,

deben ser ampliamente practicados y darles una importancia de alto nivel en las actividades de

mejora. [28]

Value Stream Mapping (Mapa de la Cadena de Valor)

Es una herramienta esencial en la aplicación del Lean Manufacturing, esta permite tener una visión

clara de toda la cadena de valor, desde que el cliente hace un pedido hasta la entrega del producto

final.

Para Iniciar la implementación se debe conocer la situación actual de la empresa, no se puede

preparar ningún proceso de mejoramiento si no se tiene claro por dónde hay que empezar. El modo

de autoevaluarse es realizar un Value Stream Mapping o mapa de la cadena de valor.

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38

El mapeo, es una perspectiva de la organización, ayuda a visualizar el flujo de material y de

información dentro de un proceso, desde el proveedor hasta el cliente. Se trata de graficar de

manera sencilla, todas aquellas actividades que se realizan actualmente para obtener un producto.

Lo que busca esta herramienta es identificar aquellas actividades que no generan valor al producto,

con el fin de eliminarlas y poder ser más eficientes.

Pasos para la implementación del Mapa de Cadena de Valor

Fuente: ROTHER, Mike y SHOOK, John. (1999). Observar para crear valor: Cartografía de la cadena de

valor para agregar valor y eliminar “muda”. The Lean Enterprise Institute. Brooklin, Massachusetts, USA.

Siguiendo con las diferentes herramientas de Lean manufacturing se detalla a continuación para

realizar un VSM:

1. Dibujar los iconos del cliente, proveedor y control de producción

2. Ingresar los requisitos del cliente, la demanda diaria o mensual.

3. Calcular la producción diaria.

Familia de productos

Dibujo del estado actual

Dibujo del estado futuro

Plan de trabajo y ejecución

Ilustración IV. Implementación del Mapa de Cadena de Valor

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39

4. Dibujar el icono del camión que sale de la empresa y su frecuencia de entrega.

5. Dibujar el icono del camión de los proveedores y su frecuencia de entrega.

6. Agregar las cajas de los procesos en secuencia, de izquierda a derecha.

7. Agregar las cajas de datos debajo de cada proceso y la línea de tiempo ubicada en la parte inferior

del mapa.

8. Agregar las flechas de comunicación y registrar las frecuencias.

9. Obtener los datos de los procesos y anotarlos en las cajas de datos.

10. Agregar los símbolos y el número de operarios.

11. Registrar los sitios de inventario y niveles en tiempo con su respectivo icono.

12. Agregar las flechas de push o pull según sea el caso.

13. Adicionar otra información que pueda ser útil.

14. Anotar las horas de trabajo, valor agregado y tiempos de entrega en la línea de tiempo ubicada

al pie de los procesos.

15. Calcular el tiempo de ciclo y el tiempo total de procesamiento.

Fuente: http://leanmii.blogs.upv.es/2016/02/21/entrada-semana-3-vsm-value-stream-map-mapa-

de-cadena-de-valor/

Ilustración V. Simbología del mapa estado actual

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40

Fuente: LEAN SOLUTIONS. VSM, Value Stream Mapping. [En Línea]

5S: Este concepto se refiere a un programa de mantenimiento que permite lograr puestos de trabajo

más limpios, más organizados y más seguros, es decir, se trata de generar mayor calidad de vida

en el trabajo y su objetivo es mejorar el aspecto de la organización, el desorden, mejorar los

espacios en los almacenes y movimientos innecesarios del personal.

Objetivos de las 5'S: El objetivo central de las 5'S es lograr el funcionamiento más eficiente y

uniforme de las personas en sus áreas de trabajo.

Beneficios de las 5'S: La implantación de una estrategia de 5'S es importante en diferentes áreas,

Algunos de los beneficios que genera la estrategias de las 5'S son:

Mayores niveles de seguridad

Mayor calidad

Tiempos de respuesta más cortos

Aumenta la vida útil de los equipos

Genera cultura organizacional

Ilustración VI. Mapa de Cadena de valor de empresa fabricante de partes

metálicas

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41

Reducción en las pérdidas y defectos [29]

SMED: Significa “Cambio de modelo en minutos de un sólo dígito”, técnica para reducir los

tiempos de alistamiento de una actividad u operación con el propósito de mejorar las operaciones

de cambio de modelo en menos de 10minutos.

Desde la última pieza buena hasta la primera pieza buena en menos de 10minutos. El sistema

SMED nació por necesidad para lograr la producción Justo a Tiempo. Este sistema fue desarrollado

para acortar los tiempos de la preparación de máquinas, posibilitando hacer lotes más pequeños de

tamaño.

Esta técnica se clasifica en dos clases de actividades: las internas y las externas. Las internas son

las actividades que deben realizarse mientras la maquina se encuentra apagada o detenida. Externas

son las actividades que pueden realizarse mientras la maquina sigue trabajando.

Objetivos de SMED

Facilitar los pequeños lotes de producción

Rechazar la fórmula de lote económico

Correr cada parte cada día (fabricar)

Alcanzar el tamaño de lote a 1

Hacer la primera pieza bien cada vez

Cambio de modelo en menos de 10 minutos [30]

Control Visual: Es una herramienta que busca exponer de una manera visual y en forma clara todas

las condiciones de la planta. El Control Visual es una forma eficaz de hacer aflorar las anomalías

para que todos perciban lo que está ocurriendo en el área de trabajo, de forma que les sea más fácil

a todas las personas acatar las normas estipuladas. Consiste en establecer sistemas visuales que

permitan gestionar fácilmente el nivel alcanzado en organización, orden y limpieza.

Distinguir una situación normal de otra anormal mediante normas sencillas y visibles para todos.

Previamente necesitaremos:

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42

Conocer los elementos a controlar.

Establecer la diferencia entre normalidad y anormalidad.

Idear mecanismos que permitan el Control Visual.

Indicar las acciones correctas en caso de anormalidad. [31]

Flujo Continuo: Flujo continuo se refiere a producir una pieza a la vez, con cada parte basada

inmediatamente de un paso o una parte del proceso a la otra sin almacenaje. Flujo continuo es la

manera más efectiva de producir. Lograr el flujo continuo o flujo de una sola pieza es el objetivo

final de la producción lean.

El flujo continuo consiste en:

Conectar operaciones manuales y de máquinas

Tiempo de espera más cortó

Producir una pieza a la vez en cada estación

El mínimo de material, espacio y operadores

Productividad consistente

Las anormalidades se identifican inmediatamente

Automatización simple y sencilla

Alcanzar un verdadero flujo continuo puede tomarle a las compañías tiempo de arduo trabajo en

las operaciones de manufactura. Sin embargo, los beneficios son redituables:

Mejora la Calidad

Reduce Costos

Menor tiempo de espera

Aumenta la satisfacción del cliente

Optimiza la Cadena de Valor [32]

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43

VI. METODOLOGIA

Este capítulo presenta la metodología y técnicas de recolección de información utilizadas para

alcanzar los objetivos del proyecto, adicional se muestra cómo se desarrolla una metodología

DMAIC por medio de la recolección de los datos de manera diaria.

A. TIPO DE ESTUDIO: El tipo de estudio de este proyecto es cuantitativo ya que se busca

cuantificar y medir la producción diaria de la empresa y determinar cómo se puede aumentar

dicha producción a través de las herramientas de Lean.

B. VARIABLE DE ESTUDIO: La variable de estudio es la productividad de la línea de calzado

en la empresa Rooster al Horno medida en minutos por día.

C. ETAPAS:

1er etapa: Recolección de toda la información y teoría pertinente sobre la filosofía Lean y sus

herramientas. Además de esto información sobre casos aplicativos de esta filosofía preferiblemente

en el sector marroquinería en Colombia.

2da etapa: Levantamiento de información general de la empresa como procesos, estructura

organizacional, tipos de productos, clientes que atiende, entre otros.

3er Etapa: Diagnóstico profundo sobre el proceso de producción de la línea de calzado deportivo

estampado para identificar el tiempo de fabricación de calzado para lograr una disminución en

tiempo.

4ta Etapa: Determinación de las herramientas Lean más pertinentes para implementar dentro del

proceso objetivo para reducir tiempo de proceso y aumentar su productividad.

5ta Etapa: Plantear propuestas de mejora por medio de las herramientas Lean para disminuir el

tiempo de fabricación y aumentar su productividad.

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D. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: La recolección de información se

obtuvo mediante toma de tiempos en cada área involucrada en el proceso de fabricación de

calzado, se hizo un formato donde cada operario en su área correspondiente registraba los

tiempos por medio de un cronómetro.

E. FUENTES DE INFORMACIÓN: La investigación se hará a través de las fuentes primarias,

aquellas a las que se puede tener un acceso directo al momento de la toma de datos arrojados la

fabricación de cada par de calzado. Cada área arroja un tiempo diferente que nos dá como

resultado el tiempo promedio del calzado en cada turno laboral.

F. FASE DE ESTUDIO: Para alcanzar el objetivo específico número 1 se realizaría un

diagnostico cuantitativo en la línea de producción de calzado deportivo que permitirá conocer

el estado actual del proceso y que variables criticas presenta el proceso, para alcanzar el objetivo

específico número 2 se diseñara un plan de mejora para mitigar las causas raíces del problema

a estudiar, para alcanzar el objetivo específico número 3 se implementara las acciones

propuestas en el plan de mejora para resolver el problema.

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45

VII. RESULTADOS

Las 5 etapas propuestas en la metodología del proyecto son la guía del desarrollo de este trabajo.

Las dos primeras etapas del proyecto van dirigidas a la recolección de información teórica sobre

las herramientas a utilizar (Lean Manufacturing) y el lugar donde se pretende implementar (Rooster

al Horno). Las tres etapas restantes con la recolección de datos se busca la causa raíces para

implementar una mejora y llevarla a cabo.

Las etapas se presentan a continuación:

A. ETAPA DEFINIR

En esta fase se pudo identificar la problemática que presenta la empresa Rooster al Horno, en su

línea de producción de calzado deportivo estampado, por medio de una data histórica y una

evaluación sobre el diagrama del proceso actual, se pudo evidenciar que el tiempo promedio de

producción de un par de calzado es de 46 minutos, fabricando 10 pares de calzado diarios. Debido

a la buena aceptación de clientes con este producto se centrara en la disminución de tiempo de

fabricación de calzado para aumentar su productividad, proponiendo un tiempo objetivo de 38

minutos, para lograr la fabricación de 12 pares de calzado, en cada jornada laboral.

Descripción del proceso productivo

El proceso ocurre en el siguiente orden:

1. IMPRESIÓN: Se lleva la tela para ser estampada en su totalidad, paralelamente el diseñador ya

debe haber hecho llegar al encargado el archivo con el diseño que se va a estampar de manera

digital ajustado a las medidas de pliego de papel de 55 x 75 cm y con los modelos despiezados.

Luego de imprimir sobre el papel, este se lleva a una termofijadora para sublimar el diseño en

la tela. El tiempo promedio de este proceso es de 2 minutos.

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46

2. CORTE: Se obtienen las piezas cortadas de manera manual de acuerdo al modelo y tallaje

definido para la producción es este caso el producto en estudio es el calzado deportivo para

mujer talla 37. El tiempo promedio en este proceso de producción es de 6 minutos.

3. GUARNECIDO: Se llama guarnecer al proceso de ensamblar talonera, capellada y lengua. Se

corta la fibra que da forma a la plantilla llamada badana y las telas que recubren dicha fibra, se

procede a poner por medio de una costura la etiqueta a la tela de recubrimiento y finalmente a

recubrir la badana cortada con la tela a través de una costura que bordea toda la forma de la

plantilla para que de forma a una sola pieza. El tiempo promedio en este proceso de producción

es de 5 minutos.

4. ENSAMBLE: Se ribetean las piezas laterales a un contrafuente, de esto se obtiene una sola pieza

denominada Talonera. El tiempo promedio en este proceso de producción es de 7 minutos.

5. SECADO: Se aplica el barniz para mejor adherencia de la tinta en la tela. El tiempo promedio

en este proceso de producción es de 14 minutos.

6. PEGADO: Se pega la suela a través de unos pegantes y un activador especial, que pasado por

calor dejando montada la estructura base calzado. El tiempo promedio en este proceso de

producción es de 7 minutos.

7. EMPAQUE: Se colocan los accesorios finales como cordones y/o cintillas. Se procede a realizar

el empaque y se tiene un producto totalmente terminado. El tiempo promedio en este proceso

de producción es de 4 minutos.

A continuación se encuentra el diagrame de flujo del proceso:

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47

Ilustración VII. Diagrama de proceso

Fuente: Elaboración Propia

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48

Ilustración VIII. Diagrama de Flujo “Proceso de Fabricación de calzado”

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49

Fuente: Elaboración Propia

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50

ESTATUTO DEL PROYECTO (PROYECT CHARTER)

A continuación se encuentra el Project Chárter del proyecto donde viene relacionado los objetivos,

el alcance, los integrantes del equipo, el ahorro esperado, la parte que va intervenir la mejora

planteada y el cronograma de las actividades.

Fuente: Elaboración Propia

Personal involucrado al proyecto:

Los operarios que están vinculados al proyecto son una parte esencial en el proceso, los

trabajadores serán de gran utilidad para el mejoramiento continuo, para la implementación del

proyecto, por esta razón es importante aclarar que tanto los operarios como el gerente colaboran

con ideas para el cumplimiento de los objetivos deseados. En la siguiente tabla se observa los

miembros que colaboraron con el diseño, medición e implementación de la mejora.

12

1 Nombre del Proyecto:

Nombre del Líder: e-Mail

Empresa: Celular:

2

3

4

5

Base Line: Current: Meta:

6

7 Impacto sobre el Negocio:

Seguridad: Calidad:X

Servicio Productividad: x Desperdicio: Costo: x

8 Ganancia esperada en 1 año / $:

200 pares de calzado/mes 200 pares de calzado/mes 240 pares de calzado/mes

Fecha de Inicio del Proyecto: 27 de Julio de 2018

Fecha de Finalización del Proyecto: 10 de Noviembre 2018

$43.200.000

Formula de Calculo: % Aumento de productividad: Tiempo mejora (Máquina Impresion+ Máquina secado+ Máquina Ensamble+ Máquina Desvastado + Máquina

Guarnecido+ Máquina de pegado de suela + secado+ empaque)/Tiempo actual de producción

UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA DE CALI. USBGUIA DE PROYECTO LEAN - SIGMA Fecha: 27 de Julio del 2018

DISEÑO DE UN PLAN DE MEJORAMIENTO PARA AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD EN LA LÍNEA DE FABRICACIÓN EN UNA EMPRESA DE CALZADO

Adriana Arbelaez Tobar, Lina Maria Mena adriarbelaeztobar@gmai l .com l imamebri13@gmai l .com

Rooster al Horno 3013616584 - 3136392046

Descripción del Proyecto: La empresa Rooster al Horno, es una organización dedicada a la fabricación de calzado tipo tenis deportivo estampado de forma digital. Son

vendidos por redes sociales y en punto de venta en la empresa. Estos tenis son apetecidos debido a sus diseños únicos y diferentes. La fabricación de la línea de calzado, ha

llevado retrasos en su producción por falta de trazabilididad en el proceso debido a la falta de tecnología. Dos veces en el año se lanza una nueva línea de producción, para

estar en tendencia y moda. El proyecto tiene como fin aumentar la productividad en la fabricación de calzado, en numero de calzado producidos por día. Mensualmente

venden un promedio de 200 pares de calzado. Para llegar a unas ganancias de $43.200.000 anuales.

Alcance del Proyecto: El proyecto sera enfocado en el área de producción de calzado, mas precisamente interviniendo subprocesos de impresión, emsamble, guarnecido,

pegado,secado y empaque, donde se realizará una nueva metodología de trabajo y con ello obtener un aumento de productividad y mejor desempeño de trabajo en los

operarios involucrados en el proceso.

Metas del Proyecto: Aumentar la productividad de calzado diario, fabricandose diez pares de calzados diarios a llegar a fabricar 12 pares de calzado diarios.

Variable de Medición: % Aumento de productividad de calzado

Ilustración IX. Proyect Charter

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51

Fuente: Elaboración propia

Cronograma

Para dar cumplimiento del presente trabajo en la siguiente gráfica, se presenta el cronograma de

trabajo por etapas (Definición, Medición, Análisis, Mejora y Control).

Fuente: Elaboración Propia

Miembros del Equipo:

Nombre Área Nombre Área

Soporte Requerido

Nombre Área Nombre Área

Aprobaciones

Nombre Cargo Fecha Firma

ROGER CARDONA Gerente General

DIANA MORALES Gerente Sponsor

JENNY GUEVARA Jefe de Costos

JENNY GUEVARA Jefe de Costos

GINA SOTO Empaque Diana Morales Diseño- Impresión

ROGER CARDONA Gerente General

OFIR PRADO Ivan Gómez Secado

SARA MEZA Corte Carlos Muñoz Ensamble - Guarnecido

Pegado piezas

Ilustración X. Cronograma

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52

SIPOC

En este diagrama se describe de forma específica todos como se relacionan las diferentes etapas del proceso lo que permite reconocer

las variables críticas, en caso de nuestro proyecto es el desperdicio de los tiempos de producción.

Fuente. Elaboración Propia

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53

VOC (LA VOZ DEL CLIENTE)

Esta herramienta nos permite identificar las necesidades del cliente dándole un enfoque preciso sobre los factores más críticos del proceso

para así obtener las características que deben ser medidas y mejoradas en favor de los parámetros de la empresa.

Fuente. Elaboración Propia

Direccionadores Factor Crítico de Calidad Indicador

MP / Costo de fabricación

DIAGRAMA VOZ DEL CLIENTE "VOC"

Bajas temperaturas Temperatura en Celcius

Eficacia# Productos no conformes/# Productos

producidos

DISEÑO DE UN PLAN DE

MEJORA PARA

AUMENTAR LA

PRODUCTIVIDAD EN LA

LINEA DE FABRICACIÓN

DE CALZADO

Que quiere el Cliente

Medio ambiente

Mano de obra

Materiales

Falta de materia prima

Devolucion MP

Tiempo muerto/Tiempo turno

Ingreso de MP/valor total MO

Mantenimiento Tiempo mantenimiento real/Tiempo

matenimiento planeado

Productividad

Rendimiento Cantidad de calzado procesado /Calzado

programado

Máquinas

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Conclusión de la Etapa Definir:

A partir de herramientas como el Project chárter, SIPOC y VOC, se da inicio a la estructura de la

fase definir del proyecto, determinando características criticas de calidad, así mismo también, se

decide en donde enfocar los esfuerzos de mejoramiento y las métricas importante en términos de

satisfacción al cliente. Se puede concluir que el proyecto está dirigido para aumentar la

productividad de calzado deportivo estampado, reduciendo el tiempo promedio del ciclo de

producción.

B. ETAPA MEDIR

La segunda fase de la metodología DMAIC, la etapa medir se establecen las bases para identificar

cuáles son las relaciones que existen entre las variables identificadas con anterioridad, se evalúan

de una las variables de mayor impacto que se hallaron en la base definir recopilando datos

actualizados desde el 30 de julio hasta el 19 de septiembre de 2018, se realiza una verificación para

que los datos sean confiables, ya que los datos que se van utilizar depende de la solidez y del

proyecto.

El principal objetivo de esta fase es iniciar la recopilación de datos que nos permitirán hacer un

diagnóstico del problema, se realizó un trabajo de recopilación de información tomando datos de

la producción de calzado deportivo que nosotros como equipo de trabajo adquirimos enfocados en

el seguimiento de la productividad diaria.

Se realiza una serie de preguntas para recolectar información y describir las herramientas que más

se acomoden a la medición de los datos al problema.

¿Qué tipo de medida es?

El tipo de medida que usaremos son datos continuos ya que a partir de ellos podemos determinar

un número infinito de valores. Tiempo de fabricación de calzado por turno y/o área involucrada en

el proceso.

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¿Qué se quiere responder?

Se busca responder la cantidad de calzado a fabricar diario y se puede aumentar su producción

reduciendo el tiempo, en qué área involucrada del proceso existe más tiempo y que ocasiona en la

línea de producción.

¿Cómo y dónde se mide?

Se realizará una medición en cada área cada vez que el operario empiece a trabajar.

¿Cómo se va asegurar la consistencia?

Ya que los operarios tienen implementado una ficha técnica de su trabajo en cada área, para ellos

es importante recopilar esta información.

A continuación se muestra la Data Collection especificando fechas, horas laborales y operarios

involucrados en el proceso para mostrar qué, cuándo y cómo se mide.

Fuente. Elaboración propia

¿Cómo Mide? ¿Qué Mide? ¿Con qué mide? CondicionesNotas del

MuestreoCuando, donde, en que registro los datos

Se obtiene los datos tomados y se registran en la

planilla diseñada.

¿Con qué Turno? ¿Cuándo va hacer las mediciones?

Se evalúa en turnos de 8 horas de 8:00 am a 12

pm y de 1:00 pm a 5:00 pm de Lunes a Viernes

DEL 30 JULIO -19 SEPTIEMBRE 2018

¿Cómo va a ilustrar los datos?

Por operarios y días de la semana, de esta forma se puede observar la variabilidad del proceso y el promedio

de cada operario involucrado en la línea de producción.

Datos del promedio de la

línea de producción de

calzado y de las semanas

tomadas en el periodo Julio-

Septiembre de 2018 con su

respectivo seguimiento y

toma de tiempo con

cronometro.

Tiempos del

proceso actual del

sistema, en la

fabricación de

calzado tipo tenis

para mujer

Con acompañamiento

del evaluador en cada

una de las

actividades,

utilizando

cronometro y registro

de tiempos de cada

tarea en una planilla

diseñada.

Turno de 8:00 a

5:00 pm y un

promedio de 5 a

6 operarios

involucrados en

el proceso de

producción.

Registrar los

datos obtenidos

en cada área de

producción

obtenido en el

reporte que

genera en una

toma de datos

por turno.

Toma de datos por cronometro en la empresa

Rooster al Horno.

Periodo mes de Julio, Agosto y hasta el 19 de

Septiembre 2018

DATA COLLECTION Proyecto: DISEÑO DE UN PLAN DE MEJORAMIENTO PARA AUMENTAR LA

PRODUCTIVIDAD EN LA LÍNEA DE FABRICACIÓN EN UNA EMPRESA DE CALZADO

DEPORTIVO¿Qué preguntas quiere contestar?

Data Operación y definición del proceso

Ilustración XI. Data Collection

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Fuente. Elaboración Propia

Utilizando la herramienta vista en clase Minitab, se describe el informe de capacidad del proceso

donde nos permite conocer si el área es capaz de cumplir con los requerimientos o no, con el fin

de ilustrar mejores los datos que fueron sacados por la Data Collection, se hace uso de otra

herramienta del gráfico de control, que nos permite evaluar que subproceso dentro del proceso

demora más tiempo.

La siguiente gráfica nos muestra el tiempo de ciclo en las dos primeras fases definir y medir, que

variabilidad existe en cada área y si se encuentran por fuera de los limites superior e inferior

determinados.

Gráfica IV. Informe de capacidad del proceso

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Fuente: Elaboración propia

Fuente. Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Gráfica V. Gráfico de control para variables individuales I-MR minutos

Gráfica VI. Gráfico de cajas de tiempo promedio en cada subproceso

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Después de graficar el proceso de producción de calzado, el subproceso de secado arrojo como el

de mayor tiempo de producción, por lo tanto se quiere analizar en este subproceso y la manera

manual como se trabaja en cada área, para llegar a sus causas que conllevaban a que este subproceso

tenga un tiempo más alto y poder reducir el tiempo de fabricación.

Fuente: Elaboración Propia

Conclusión de la Etapa Medir:

El análisis de capacidad de proceso nos permite conocer si el área es capaz de cumplir con los

requerimientos o no, para este análisis es necesario conocer los límites de especificación ya que

estamos en el tiempo promedio establecido por la empresa de calzado deportivo, pero se desea

bajar la media a 38 minutos que sería el límite inferior, permitiéndonos conocer la cantidad de

calzado a producir en cada turno laboral.

Gráfica VII. Tiempo en minutos de la fabricación de calzado

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C. ETAPA ANALIZAR

En esta fase del proyecto se necesita primero una recolección de datos y el reprocesamiento de la

información, se identificó las causas por las cuales se generan disminución en la productividad de

calzado diario a través del análisis estadístico, realizando un estudio del proceso y una lluvia de

ideas para realizar un esfuerzo en el mejoramiento en el proceso de fabricación de calzado.

En el diagrama de Ishikawa es una representación gráfica de causa efectos halladas en el proceso,

cuales son los factores que influyen de manera representativa el porcentaje de productividad, las

cuales fueron categorizadas por el método de las 6 M ((mano de obra, medio ambiente, materia

prima, maquinaria, método y medición) en la cual se evidenciaron factores que influyen de manera

significativa.

Gráfica VIII. Causa y Efecto

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Fuente: Elaboración propia

El diagrama de causas y efecto se puede observar, donde se realiza un acompañamiento y análisis

respecto que genera cada efecto para el tiempo elevado de fabricación de calzado, se realizó el

estudio con las personas involucradas en el proceso ya que son ellos los que trabajan en la línea de

producción y tienen un criterio más profundo, los criterios son los siguientes: 1 no es de gran

importancia, 3 impacto mínimo, 5 impacto mediano, 7 impacto significativo y 10 impacto total.

Tabla III. Matriz de Evaluación de causas

Fuente. Elaboración Propia

Con los datos arrojados por la matriz de evaluación se decidió utilizar una herramienta fundamental

con la cual se recopila la información sobre las causas que presentan el tiempo elevado de la

IMPACTO FACTIBILIDADTOTAL DE

LA CAUSA

1 3 6 9

2 3 5 8

3 3 6 9

4 5 4 9

5 1 5 6

6 3 3 6

7 7 8 15

8 5 2 7

9 1 4 5

10 1 3 4

11 5 3 8

12 1 4 5

13 3 5 8

14 1 2 3

15 3 6 9

16 5 2 7

17 3 5 8

18 5 4 9

19 5 4 9

20 3 4 7

21 7 6 13

22 5 5 10

Falta de industrialización en el proceso

Húmedad en las áreas de proceso

Trabajo del operario de manera manual

Áreas del proceso con poco espacio

Especificaciones inadecaudas

Poca Iluminación

Rotación del personal

Dificultad del operario por cambio de proceso

Falta de ventilación

Movimientos innecesarios

Máquinas en mal estado

Temperaturas puesto de trabajo

Motivación del operario

Producto mal ubicado

Falta de máquinas

Disponibilidad de máquinas

Distractores del proceso

Baja calidad de la MP

Proveedores

CAUSAS

No sabe leer ficha técnica

Falta de capacitación constante al operario

Herramientas fuera del puesto de trabajo

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producción de calzado, con la ayuda del grupo de trabajo que permitió el correcto desarrollo de

ideas que solucionen las cusas de mayor relevancia en el ciclo de producción.

Fuente: Elaboración Propia

Se puede observar que las dos causas que más impacto generan en el tiempo de producción de

calzado, la baja calidad de la materia prima y el trabajo del operario de manera manual. Con la

ayuda de los operarios nos vimos en la tarea de preguntar según las causas de más impacto que

áreas del proceso se ven más afectadas y fueron área de Corte por su manera de cortar las piezas

manuales y la materia prima en el área de impresión por su calidad en la tinta para plasmar en la

tela.

Una técnica de análisis utilizada para la resolución de problemas que consiste en realizar

sucesivamente la pregunta por qué, hasta que se resuelva la duda y obtener la raíz del problema

para realizar acciones necesarias, para solucionar los problemas de mayor impacto en la fabricación

de calzado deportivo.

Gráfica IX. Diagrama de Evaluación de matrices

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Fuente. Elaboración propia

Conclusiones Etapa Analizar:

Luego de analizar la data diaria de la producción de calzado en la etapa medir, se determinan las

posibles causas que generan un tiempo elevado en la productividad, después de hacer un matriz de

variables y evaluarlas con mayor impacto en nuestro proceso, se encuentra como causas claves

para atacar nuestro problema en la calidad de la MP desde la primera área de impresión y el trabajo

de los operarios de manera manual, generando más tiempo específicamente en el área de corte que

utilizan un bisturí para el corte del molde de calzado.

Si se ataca esas dos causas llegamos a disminuir el tiempo de producción que también se ve

afectado en el área de secado debido a que la calidad de impresión hace un secado más lento.

CAUSAS PQ1 PQ2 PQ3 PQ4 PQ5 ANALISIS

5 PORQUÉS

ROOSTER AL HORNO

Porque no se ha

hecho un

presupuesto para

el cambio de

papel

Porque no se han

visto en la

necesidad de

buscar otro papel

con mejores

cacteristicas

Diseñar un plan de

cambio de MP, para

mejorar la calidad en el

proceso.

Baja calidad de

la MP en

impresión

Diseñar un plan de

cambio para disminuir

el tiempo de trabajo

manual.

Porque el

operario ha

notado

irregularidades

de impresión

sobre el papel

Porque el

operario corta los

moldes con

bisturí

Porque no hay

otra manera de

hacer ese trabajo

Porque el

operario ya esta

acostumbrado al

manejo del

bisturí

Porque no se

conoce cambios

menos manuales

para cortar la tela

Trabajo del

operario de

manera manual

Porque la tinta no

se absorbe bien y

quedan residuos

Porque falta

estandarización

en el proceso

Porque siempre

hay que

aplicarle un

spray para que

la tinta se

adhiera mejor

Tabla IV. 5 Porqués

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D. ETAPA MEJORAR

Con las mejoras propuestas se muestra un cuadro de productividad y el estado futuro de la línea de

producción de calzado en la empresa.

Tabla V. Cuadro de productividad

Fuente: Elaboración Propia

A través de la propuesta de mejora se busca disminuir el tiempo de ciclo de fabricación de calzado

para aumentar la productividad diaria de calzado en tiempo disponible por día.

Fuente: Elaboración Propia

IMPRESIÓN

CORTE

ACTIVIDAD

SUBPROCESO

TIEMPO

CICLO PROPUESTA DE MEJORA PROPOSITO

NUEVO

TIEMPO

RESPONSABLE DE LA

IMPLEMENTACION

FECHA DE

REALIZACIONESTADO

Determinar cual de los proveedores

ofrece las mejores opciones teniendo

en cuenta los factores criticos ( precio,

calidad, facilidad de pago, etc) para la

selección de los mismos

Adriana Arbelaez

Lina Mena 0,0 05/11/20180,0

Diseñar un formato para la

selección de proveedores

Mejorar la impresión de las tintas en

un papel que tiene canales para una

mejor absorción de tintas.

Adriana Arbelaez

Lina Mena 2,7

Cambiar el papel para la

evolución de calidad en

impresión

2,7 17/10/2018

Adriana Arbelaez Lina

Mena

0,0Capacitación a los operarios

que manejan los troqueles

Mejorar los metodos de trabajo de los

operarios.0,0

Adriana Arbelaez

Lina Mena

Roger Cardona

23/10/2018

6,55

Cambiar el corte manual

con la ayuda de un troquel

para el corte de las piezas

Mejorar el rendimiento en corte de

piezas.3,42

Adriana Arbelaez

Lina Mena

SECADO 13,5

Mejoramiento en la calidad

del papel para mayor

adherencia de tinta en la

tela estampada

Eliminar la aplicación del barniz sobre

el calzado evitando el secado.0,0 17/10/2018

18/11/2018

Real (min) Propuesta (min) Ganancia

46,32 38,20 8,12

450 450

9,7 11,8 2,1%

Tiempo de ciclo 1 par (unid)

Tiempo disponible x dia

No. Pares fabricacion x dia

Tabla VI. Plan de Acción

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Anteriormente el proceso de fabricación de calzado se realizaba en un papel de baja calidad, en

donde eso ocasionaba que quedaran residuos de tinta y cuando se termofijaba el papel hacia la tela

no se adhiere bien la tinta por lo tanto había que aplicar barniz y eso generaba un secado más lento.

En el área de corte, sus moldes de calzado eran cortados con bisturí lo cual con un plan de mejora

se hace la propuesta de 4 cuatro troqueles según el tallaje a utilizar para un corte mas preciso en

menos tiempo y menos riesgo al dañar la tela.

A continuación se evidencia la propuesta de mejora:

Ilustración XII. Cambio de papel para la evolución de calidad en impresión

Fuente: Elaboración propia

Cambiando la calidad de papel, por un papel tipo exportación, de mejor calidad para absorber la

tinta, ya no hay necesidad de aplicar un spray para la mejor adherencia de la tinta en la tela y así

no hay área de secado que demore más tiempo en la línea de producción. Reduciendo un tiempo

de 13 minutos.

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Ilustración XIII. Cambio de corte manual con ayuda de troqueles

Fuente: Elaboración Propia

Cambiando el corte manual donde se realizaba con un bisturí e implementando un troquel para el

corte de las piezas, reduciendo el tiempo a 3,14 minutos y el rendimiento del operario al cortar con

más exactitud.

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Fuente: Elaboración propia

Conclusiones Etapa Mejorar:

Se logra analizar la MP del proceso de fabricación para mejorar la calidad de impresión de la tinta

y así eliminar la aplicación del Barniz en el calzado.

Al ser una empresa artesanal, su procedimiento en el área de corte es manual, al proponer el uso de

troqueles logramos acelerar el proceso de corte, garantizando exactitud del corte, menos daños de

la tela.

Las capacitaciones se encuentran en proceso, debido al tiempo del gerente para hacer un plan de

capacitación, además se está evaluando una fecha tentativa.

Se debe contar con la disposición del gerente y de los operarios para la ejecución exitosa de las

mejoras.

E. ETAPA CONTROLAR

La fase controlar, es la última fase de la metodología DMAIC en el cual procede a recoger la

información para lograr ver y cuantificar los efectos de la mejora realizadas en la fase analizar, se

desea conocer la capacidad del proceso, el nivel sigma para realizar el antes y después.

Ilustración XIV. Mejoramiento en la calidad de papel para mayor adherencia de la

tinta en la tela sin necesidad de utilizar el barniz

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67

En primera instancia se realiza el porcentaje de avance de las mejoras para observar si se

cumplieron a cabalidad, expuesto en la siguiente tabla.

Fuente: Elaboración propia

Tabla VII. Porcentaje de avance de las mejoras propuestas

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68

Se realiza un gráfico de control de variables individuales por cantidad de pares de calzado por día,

observando una comparación del antes y después en la fase de medición y control respectivamente,

evidenciando que nuestro objetivo a producir 12 pares de calzado diarios se cumple después de

implementar las propuestas de mejora, aunque hay dos puntos por fuera de los limites específicos

el proceso se encuentra controlado produciendo más de 12 pares en las desde octubre 16 de 2018

hasta noviembre 1 de 2018.

Gráfica X. Comportamiento individual de cantidad de pares de calzado antes y después de

las mejoras

Fuente: Elaboración propia

En la siguiente gráfica la capacidad del proceso, con los datos expuestos en la etapa controlar, se

observa que la cantidad de calzado antes producía 9,8 pares a 14,9 pares diarios.

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69

Fuente: Elaboración propia

Gráfica XI. Análisis capacidad del proceso

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70

Fuente: Elaboración propia

Matemáticamente y estadísticamente hubo un cambio significativo, ya que nuestro tiempo

promedio de fabricación de calzado antes era de 45, 55 minutos y después de realizar la mejora

bajo a un tiempo promedio de 29,9 minutos.

Gráfica XII. Comprobación tiempo de ciclo de calzado antes y después

Ilustración XV. Comparación diagrama de proceso antes y después de la mejora

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71

Fuente: Elaboración propia

Se muestra una comparación de los tiempos ciclo reflejados en cada actividad del subproceso de

la fabricación de calzado, antes de la mejora existían 11 actividades dentro del proceso y luego de

implementarla se disminuye el tiempo exactamente en el área de corte y se elimina el área de

secado, obteniendo un tiempo de ciclo promedio de 30 minutos con 10 actividades en total.

CIERRE DEL PROYECTO:

Para terminar el proyecto fue de gran importancia realizar una reflexión y retroalimentación del

proceso, cuyo objetivo es tener claridad sobre las lecciones que se aprendieron en las diferentes

etapas que se realizó el proyecto. Por lo tanto se estableció los siguientes elementos: acciones

exitosas, acciones no tan exitosas y recomendaciones, temas de los cuales influyen en la empresa

Rooster al Horno que desean aprender y tener en cuenta como se redujo el ciclo de tiempo de

fabricación de calzado para aumentar su productividad.

Se aprendió del proceso productivo de calzado deportivo

especialemente con tela estampada digitalemente y

todos los subprocesos que intervienen en su fabricación.

Se hicieron varios analisis para encontrar

la mejor manera para aumentar su

productividad.Descartándose varias

causas.

Se aprendió de la metodología DMAIC ya que brinda un

soporte para atacar problemas de ingeniería industrial

Recomendamos capacitaciones constamtes a

los operraios sobre el mejoramiento continuo

para mejorar su trabajo dentro de la empresa.

Se aprendió a trabajar en equipo y a saber plantear

propuestas de mejora que estén de acuerdo y se vean

los resultados.

Charlas constantes de trabajo en equipo y

ayuda entre los operarios.

Acciones existosas Acciones no tan exitosas Recomendaciones

cuando los resultados empezaron a observarse,

especialmente los operarios cambiaron de actitud y

empezaron a tener una mejor colaboración .

Al inicio del proyecto la mayoria de los

operarios no era de mucha importancia

su colaboración para mejorar.

La mejora continua es una cultura empresarial,

no se incluye solamente las personas

involucradas directamente en el proceso si no

también la parte administrativa de la empresa.

Tabla VIII. Acciones y recomendaciones

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Fuente: Elaboración propia

CONCLUSIONES

Durante el desarrollo del proyecto de aumentar la productividad de calzado deportivo, se hizo la

aplicación de la metodología DMAIC en la empresa Rooster al Horno, en la cual se realizó un

diagnóstico inicial en donde se encontró una oportunidad de mejora en el proceso de fabricación

específicamente en reducir el tiempo en el área de corte y en la eliminación del proceso de secado,

al plantear las diferentes mejoras que se desarrollaron al 100% , encontrando resultados óptimos,

logrando un resultado mejor a la meta esperada.

Se modificó el diagrama de procesos donde se redujo el tiempo de ciclo de producción. El ciclo de

producción era de 46 min ahora se logró reducir a 30 min por calzado

Es de resaltar la importancia de hacer capacitaciones para los operarios no solo para mejorar su

trabajo en el proceso si no para que conozcan los beneficios de implementar mejoras en una

empresa de producción.

Es importante contar con todo el apoyo del equipo de trabajo, especialmente con el apoyo del

gerente para tomar decisiones correctivas y se encuentre de acuerdo, garantizando que las metas

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73

del proyecto se cumplan y asegurar que todos los colaboradores estén en función del proyecto y

estén con actitud colaborativa.

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fabricación,» International Journal of Operations & Production Management, pp. 1311- 1331,

2011.

[20] https://historia-biografia.com/historia-del-lean-manufacturing/

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[21] AULA FACIL. Lección 3. Entorno de las empresas. Fecha consulta 19 Agosto de 2013.

Disponible en: http://www.aulafacil.com/administracionempresas/Lecc-3.htm

[22] MANUFACTURA INTELIGENTE. Manufactura con Mejora Continua. [En Línea] Fecha

consulta [29 Agosto de 2013]. Disponible en: http://www.manufacturainteligente.com/

[22] https://www.leansolutions.co/conceptos/lean-manufacturing/

[23] LEAN CONSULTING. (s.f). Introducción al Sistema Lean. Recuperado el 2 de Septiembre

de 2013, de http://www.leanconsulting.es/leanconsulting/index.php?index=5

[21] H. &. L. Felizzola, «Lean Six sirma en pequeñas y medianas empresas:un enfoque

metodologico.,» revista Chile de ingenieria, pp. 22(2), 263-277, 17 de Enero de 2014.

[22] A. Hariharan, «CEO’s Guide to Six Sigma Success,» Six Sigma Forum Magazine, p. p.16,

2006.

[23] M.-F. y. Sacristán-Díaz, «Aprender Sobre Magra: Una Revisión del Pensamiento y la

Investigación,» Production and Operations Management, pp. 551-582, 2012

[24] P. Reyes Aguila, «Manufactura Delgada (Lean) y seis Sigma en empresas

Mexicanas:experiencias y reflexiones,» Contaduria y administracion, pp. 51-69, Junio del 2002.

[25] BUITRAGO, Anuar, DELGADO, Gladys y VALDÉS, Jhonathan. (2011). Propuesta de

Mejoramiento de la confiabilidad de los inventarios en la empresa OI Cali Aplicando Herramientas

de Seis Sigma y Lean Manufacturing. Tesis de pregrado no publicada, Universidad de San

Buenaventura, Cali, Colombia.

[26] CABRERA, Rafael C. ValueStreamMapping: Análisis del Mapeo de Cadena de Valor. [En

Línea]. Fecha de Consulta [10 de Octubre del 2013]. Disponible en:

http://dspace.universia.net/bitstream/2024/1154/1/VSM+VALUE+STREAM+MA

PPING+ANALISIS+DEL+MAPEO+DE+LA+CADENA+DE+VALOR+-+copia.pdf

[27] LAZALA. Nayelly. Escuela de Organización Industrial Lean Manufacturing y sus

herramientas. [En Línea]. Fecha consulta [6 de Septiembre de 2013]. Disponible en:

http://www.eoi.es/blogs/nayellymercedeslazala/2011/12/18/leanmanufacturing-y-sus-

herramientas/

[28] https://www.leansolutions.co/conceptos/lean-manufacturing/

[29] BUITRAGO, Anuar, DELGADO, Gladys y VALDÉS, Jhonathan. (2011).Propuesta de

Mejoramiento de la confiabilidad de los inventarios en la empresa OI Cali Aplicando Herramientas

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de Seis Sigma y Lean Manufacturing. Tesis de pregrado no publicada, Universidad de San

Buenaventura, Cali, Colombia.

[30] AULA FÁCIL. Lección 27. Cambio Rápido de Herramienta (“SMED”). [En Línea]. Fecha

consulta [7 de Septiembre de 2013]. Disponible en:

http://cursosgratis.aulafacil.com/leanmanufacturing/curso/LeanManufacturing-27.htm

[31] AULA FÁCIL. Lección 13. Gestión Visual. [En Línea]. Fecha consulta [7 de Septiembre de

2013]. http://cursosgratis.aulafacil.com/leanmanufacturing/curso/LeanManufacturing13.htm

[32] LEAN MDC. Flujo Continuo. [En Línea]. Fecha consulta [8 de Septiembre de 2013].

Disponible en: http://www.leanmdc.com/flujo.htm

ANEXOS

Fuente: Elaboración propia

Anexo I. Formato para evaluación de proveedores

Anexo II. Formato y evidencia de capacitaciones

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Fuente: elaboración Propia

Fuente: Elaboración propia

Anexo III. VSM futuro después de las mejoras