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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA INGENIERÍA INDUSTRIAL CENTRO LOCAL MÉRIDA ESTUDIO DE INGENIERÍA DE MÉTODOS PARA EL DEPARTAMENTO TALLER MECÁNICO DEL SISTEMA TELEFÉRICO DE MÉRIDA, BASADO EN ANÁLISIS DE LA OPERACIÓN. AUTOR: Henry José Rondón Fernández. C. I.: V-12780596 TUTOR ACADEMICO: Ing. Miguel Acevedo C.I.: V-9240195 TUTOR EMPRESARIAL: Ing. David Albornoz C.I.: V-15568986 Mérida, 08 de Octubre del 2014

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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA

INGENIERÍA INDUSTRIAL CENTRO LOCAL MÉRIDA

ESTUDIO DE INGENIERÍA DE MÉTODOS PARA EL DEPARTAMENTO TALLER MECÁNICO DEL SISTEMA TELEFÉRICO DE MÉRIDA, BASADO EN

ANÁLISIS DE LA OPERACIÓN.

AUTOR: Henry José Rondón Fernández.

C. I.: V-12780596

TUTOR ACADEMICO: Ing. Miguel Acevedo

C.I.: V-9240195

TUTOR EMPRESARIAL: Ing. David Albornoz

C.I.: V-15568986

Mérida, 08 de Octubre del 2014

ÍNDICE DE CONTENIDO

Introducción………………………………………….…………………………1

CAPITULO I EL PROBLEMA

Planteamiento del Problema………………………………………………....3

Objetivos de la investigación………………………………………………..6

Objetivo general……………………………………………………………...6

Objetivos específicos…………………………………………………………6

Justificación…………………………………………………………………….6

Alcance…………………………………………………………………………8

Limitaciones…………………………………………………………………..11

CAPITULO II MARCO TEORICO

Reseña Histórica………………………………………………………………9

Antecedentes…………………………………………………………………11

Bases teóricas………………………………………………………………..13

Bases Legales………………………………………………………………..28

Definición de términos básicos……………………………………………..33

CAPITULO III MARCO METODOLOGICO

Modalidad y diseño de la Investigación………………………………………..37

Tipos de Investigación……………………………………………………….......39

Fases de la investigación………………………………………………………..39

Población…………………………………………………………………………..44

Técnicas de instrumentación y recolección de datos…………………..….....45

CAPITULO IV RESULTADOS

Presentación y análisis de resultados……………………………………...….47

Fase de diagnóstico…………………………...................................................47

A. Proceso Poleas del sistema de carga…………………………………….…54

B. Proceso Mordazas del sistema de carga…………………………………...61

C. Proceso Pernos del sistema de carga………………………………….…...68

Fase áreas críticas mediante análisis de la operación……………………….77

CAPITULO V PROPUESTA

Propuestas…………………………………………………..…………………...113

CAPITULO VI

Evaluación económica……………………………………...........................142

CAPITULO VII

Conclusiones…………………………………………………………………145

Recomendaciones …………………………………………………………..147

Bibliografía…………………………………………………………………….148

ANEXOS

Práctica I………………………………………………………………………154

Práctica II……………………………………………………………………...168

CUADROS.

1- Personal que labora en el área ……………………………………..…44

2-Operacionalización de variable…………………………………………46

3-Factor K de acuerdo a las actividades industriales…………………..89

4-Análisis de la operación (polea)………………………………………...99

5-Análisis de la operación (mordaza)………………………………..….105

6-Análisis de la operación (perno)……………………………………....112

TABLAS

1-Cálculo del área de máquinas y estantes……………………………...90

2-Calculo área de trabajo torno CNC……………………………………116

3-Área con cambio propuesto……………………………………………116

4-Tiempo de recorrido actual (polea)……………………………………124

5-Tiempo de recorrido propuesto (polea)……………………………….124

6-Tiempo recuperado (polea)…………………………………………….125

7-Tiempo de recorrido actual (mordaza)………………………………..130

8-Tiempo de recorrido propuesto (mordaza)…………………………...130

9-Tiempo recuperado (mordaza)………………………………………...131

10-Tiempo de recorrido actual (perno)………………………………….135

11-Tiempo de recorrido propuesto (perno)……………………………..136

12-Tiempo recuperado (perno)…………………………………………..136

13-Costos…………………………………………………………………..143

DIAGRAMAS

1-Diagrama proceso actual (polea)……………………………………….56

1-Diagrama operación actual (polea)……………………………………..57

1-Diagrama recorrido actual (polea)………………………………………58

2-Diagrama proceso actual (mordaza)……………………………………63

2-Diagrama operación actual (mordaza)…………………………………64

2-Diagrama recorrido actual (mordaza)…………………………………..65

3-Diagrama proceso actual (perno)……………………………………….70

3-Diagrama operación actual (perno)…………………………………….71

3-Diagrama recorrido actual (perno)……………………………………...72

4-Diagrama proceso propuesta (polea)…………………………………120

4-Diagrama operación propuesta (polea)……………………………….121

4-Diagrama recorrido propuesta (polea)………………………………..122

5-Diagrama proceso propuesta (mordaza)……………………………..126

5-Diagrama operación propuesta (mordaza)…………………………...127

5-Diagrama recorrido propuesta (mordaza)…………………………….128

6-Diagrama proceso propuesta (perno)…………………………………132

6-Diagrama operación propuesta (perno)………………………………133

6-Diagrama recorrido propuesta (perno)………………………………..134

FIGURAS

1-Acciones…………………………………………………………………...18

2-Técnicas para medición del trabajo…………………………………….19

3-Medición del tiempo de trabajo………………………………………….19

4-Planilla personal jefe de taller…………………………………………...49

5-Lista de cotejo torno paralelo……………………………………………50

6-Poleas teleférico de carga……………………………………………….55

7-Mordaza teleférico de carga……………………………………………..62

8-Perno……………………………………………………………………….69

9-Área actual departamento taller………………………………………..91

10-Área propuesta departamento taller ………………………………...118

11-Planilla de identificación………………………………………………139

12-Manejo de material y equipo (grúas)………………………………...141

1

INTRODUCCIÓN

El presente estudio tiene como finalidad, realizar un rediseño del área

máquinas y herramientas del departamento Taller Mecánico de la empresa

Sistema Teleférico de Mérida, basado en un análisis de la operación. La

característica principal de esta área es la ejecución de piezas, así como

reparación de las mismas, para los respectivos mantenimientos preventivos y

correctivos de los diferentes teleféricos de la empresa.

La ingeniería de métodos es la técnica que se ocupa de incrementar la

productividad del trabajo, eliminando todos los desperdicios de materiales, de

tiempo y de esfuerzo; que procura hacer más fácil y lucrativa cada tarea. Son

muchos los investigadores y autores que han escrito sobre la ingeniería de

métodos. Los aspectos y enfoques de esta rama son de gran importancia

para el estudio que se realizará.

El departamento Taller Mecánico cuenta con 4 áreas Máquinas-

Herramienta, Soldadura, Latonería-Pintura y Mecánica Automotriz, las 2

primeras son las que se tomaran como estudio para la investigación.

Estas áreas no cuentan con un estudio de distribución de máquinas y

herramientas, así como tampoco un plan de procesos para la realización de

piezas o diseño de trabajos establecidos. Con esta investigación se pretende

implementar un análisis de la operación para poner en práctica los diferentes

enfoques que allí se estudian: Propósito de la operación, diseño de partes,

tolerancia, material, procesos de manufactura, preparación y herramientas,

manejo de material, distribución de planta, diseño de trabajo y principio de la

economía de los movimientos.

2

Estos serán puestos en práctica uno por uno, en el departamento para

mejorar los diferentes procesos, condiciones del área y ambiente de trabajo.

Todos estos enfoques deben trabajar en conjunto para contar con un

proceso eficiente tomando en cuenta como punto principal el mejoramiento

de las condiciones de trabajo. Con base a lo antes expuesto, se propone una

investigación estructurada de la siguiente manera:

Capítulo I: Se incluye el Planteamiento del Problema, además de los

objetivos, justificación, alcances y limitaciones.

Por otro lado, en el Capítulo II: El Marco Teórico, se desarrollan, la

reseña histórica, antecedentes, bases legales y definición de Términos

básicos.

De la misma forma, en el Capítulo III: Muestra el Marco Metodológico,

explica todo lo relacionado con la modalidad de la investigación, tipo de

investigación, fases, población y técnicas de instrumentación y recolección

de datos.

El Capítulo IV, muestra los Resultados, presentación y análisis de los

mismos. A sí mismo en el Capítulo V, La Propuesta, tomando en cuenta los

instrumentos evaluados en los capítulos anteriores, se propondrán mejoras

en la investigación.

El Capítulo VI: Evaluación Económica, muestra los gastos y beneficios

que se logran con la investigación.

Y finalmente, el Capítulo VII: Se darán a conocer, las conclusiones y

recomendaciones del trabajo, así como las referencias bibliográficas y

anexos de la investigación.

3

CAPITULO I

EL PROBLEMA

Planteamiento del problema

El Teleférico de Mérida fue proyectado en 1952 por un grupo de

andinistas venezolanos llamado el Club Andino Venezolano durante el

gobierno del General Marcos Pérez Jiménez, a fin de construir un sistema

que facilitara el ascenso a la Sierra Nevada de Mérida.

El Teleférico de Mérida es un sistema de cuatro (4) teleféricos, lo cual

le confiere una longitud total de 12,5 km que van desde la estación Barinitas

en la ciudad de Mérida a unos 1640 m.s.n.m hasta los 4.765 m.s.n.m en la

estación del Pico Espejo. Cada tramo posee dos lados, uno para cada

sentido. En cada uno de ellos hay a su vez un vagón o cabina con capacidad

para 36 pasajeros. La cabina se desplaza a una velocidad promedio de 5 m/s

gracias a una guaya la cual es movida por el empuje de un motor. En el

Teleférico de Mérida existen dos motores en cada estación motriz (Montaña y

Loma Redonda), el primero sirve al tramo montaña y la estación Barinitas y el

segundo motor al tramo entre montaña y la estación La Aguada. El tercer y

cuarto motor se ubica en la estación Loma Redonda y sirve a los tramos

restantes, es decir, el tercero va desde La Aguada a Loma Redonda y el

cuarto va desde Loma Redonda a Pico Espejo.

En agosto de 2008, el experto suizo Hily Manz y un comité técnico de

ese país realizaron una inspección general del sistema. Por

recomendaciones de este grupo de expertos europeos el Teleférico de

4

Mérida fue cerrado en el mismo mes para resguardar la seguridad de los

usuarios.

A partir del año 2010, el gobierno venezolano contrató los servicios de

la empresa Doppelmayr para modernizar el Sistema Teleférico de Mérida, a

fin de solventar los problemas presentados en las guayas y en algunas de las

torres del sistema. Este proceso de modernización se lleva a cabo con una

inversión de más de 200 millones de dólares e incluye la instalación de

nuevas guayas, vagones y dispositivos de seguridad.

Entre los proyectos que se realizan en el sistema teleférico de Mérida

se encuentra la modernización de los equipos eléctricos, soportes, guayas,

recuperación de torres del teleférico de carga. El mismo esta culminado en

su totalidad. Actualmente es el sistema que se utiliza para el traslado del

personal, material, equipo o maquinas necesarias para la obra que se

realiza. No obstante, el teleférico de carga actual requiere del respectivo

mantenimiento preventivo y correctivo para que se concrete la meta de la

modernización del teleférico principal cumpliendo con el tiempo establecido.

La empresa Sistema Teleférico de Mérida, cuenta con tres

departamentos técnicos: Departamento Taller, Mantenimiento Mecánico y

Departamento Eléctrico. Estos son los encargados del mantenimiento

preventivo y correctivos de las diferentes áreas del sistema, y mantener 100

% operativo el sistema llamado de carga. El Taller Mecánico cuenta con 4

áreas, Máquinas - Herramientas, Soldadura Pesada, Mecánica Automotriz y

Latonería - Pintura. La primera es la encargado de la realización y corrección

de piezas del sistema; la segunda, trabajos de soldadura pesada en poleas

o piezas metálicas que se requiera; la tercera, Mecánica Automotriz,

mantenimiento, reparación de vehículos, winches y plantas diesel y la cuarta

5

se encarga de la reparación de vehículos del sistema así como cabinas y

cualquier otro apoyo que se requiera.

El área Máquinas y Herramientas actualmente cuenta, con un torno

paralelo marca ÖRONMASKINER con bancada de 1,5 mts (ver anexo 1),

limadora marca RRE recorrido del Carnero 650 mm (ver anexo 2), fresadora

universal marca VIHL. PEDERSEN ¼” eje principal (ver anexo 3), prensa

hidráulica 80 ton (ver anexo 4), taladro de columna marca Walter Wolfel

recorrido 250 mm (ver anexo 5) y segueta mecánica recorrido 300 mm (ver

anexo 6), así como también equipos como: esmeril de banco, esmeril

manual, maquinas de soldar, tronzadora así como herramientas manuales

de diferentes tipos. Actualmente el área no funciona en forma eficiente

debido a la mala ubicación de los equipos o herramientas, además de la

poca operatividad ya que algunas no se encuentran trabajando al 100 % por

su grado de obsolescencia y por las fallas reiteradas que presentan. En

cuanto a la distribución, no existe un flujo adecuado de los distintos

materiales que se trasladan internamente en el área, así como tampoco se

facilita el desplazamiento de las operaciones entre las máquinas, debido a

que la ubicación de distintos bancos de trabajo, maquinas y equipos no

facilitan los recorridos de las diferentes operaciones.

La falta de espacio, ubicación de máquinas, equipos o herramientas,

puede conllevar al difícil acceso o manejo de materiales y equipos dentro del

área. Por lo antes expuesto, realizar un estudio de ingeniería de métodos

basado en un análisis de operaciones, tomando en cuenta los enfoques de

estas operaciones, ayudara a encontrar las posibles causas y soluciones

para el desenvolvimiento de los trabajadores y lograr eficacia y eficiencia en

el área.

6

Usar el análisis de operaciones, conlleva a estudiar todos los elementos

productivos e improductivos de una operación, con el propósito de

incrementar la productividad. El análisis de la operación es tan efectivo en la

planeación de nuevos centros de trabajo, como en el mejoramiento de los

existentes. Al usar los enfoques en todas sus facetas de la estación de

trabajo, de las herramientas necesarias y del diseño del producto, el análisis

puede desarrollar un centro de trabajo eficiente.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

Objetivo General

Proponer un rediseño en el área Máquinas y Herramientas del

departamento taller, mediante los enfoques de análisis de la operación.

Objetivos Específicos

Diagnosticar la situación actual del área Máquinas y Herramientas en

cuanto al flujo de operaciones y de materiales.

Determinar las áreas críticas mediante la implementación del análisis

de la operación.

Proponer la redistribución del área de Máquinas y Herramientas de

acuerdo a los resultados obtenidos y otros cambios que se generen

tomando en cuenta los análisis del estudio

Justificación

El presente estudio, es el rediseño del área Máquinas y Herramientas

del departamento Taller Mecánico del Sistema Teleférico de Mérida. Esta

área es la que se encarga de la realización de piezas, así como también del

7

ensamblado de equipos que se requieran en el mantenimiento preventivo o

correctivo de la empresa. Actualmente esta área no cuenta con diagramas de

flujo de los operarios y de los materiales, ni con bancos de trabajo en

posiciones, que afectan el manejo de materiales o equipos. En los procesos

tampoco se especifica el material a usar.

Además, esta investigación busca realizar un estudio de análisis de la

operación que identifique las fallas del área, así como, responder a varias

preguntas para entender la importancia del estudio, tales como:

¿Por qué se realiza esta operación en esta área?

¿Por qué se realiza de esta manera?

¿Por qué la distribución de esta área?

¿Por qué el manejo de equipos y materiales se realiza de esta

manera?

¿Por qué se utiliza este material para este proceso?

¿Por qué se asigno a este operario para hacer el trabajo?

¿Por qué se trabaja en las condiciones actuales en el área?

La pregunta “¿Por qué?” Sugiere inmediatamente preguntarse “¿Cómo?”

“¿Quién?” “¿Dónde?” y “¿Cuándo?”, para cada una de las preguntas

realizadas anteriormente.

El conocer las deficiencias del área llevará a realizar el estudio y mejorar

las operaciones de flujo, manejo de equipos y materiales, el uso adecuado

de los materiales, condiciones de trabajo adecuadas, entre otros. La

eficiencia y eficacia en el área de trabajo beneficiará al trabajador mejorando

las condiciones de las misma, operaciones más seguras y sin desperdicio de

movimiento y tiempo, manejo seguros y adecuados de materiales y equipos

8

Alcance

Con este estudio se pretende alcanzar, mejoras en los ritmos de

trabajo, eliminando fases innecesarias en los procesos, mejorar el manejo de

materiales. También se pretende lograr una distribución adecuada de las

maquinas, equipos y herramientas en el departamento, tomando en cuenta

las máquinas que a futuro se pretendan instalar (distribución basada a

futuro), así como conseguir que las condiciones de trabajo sean las más

idóneas para el trabajador y que eviten enfermedades profesionales y/o

accidentes.

Esto nos permitiría mejorar la calidad de los trabajos que se realizan en

el área; uso apropiado del material evitando desperdicios mediante el

reciclaje y así disminuir los costos de la empresa. Minimizar las

enfermedades profesionales implantando el uso adecuado de manejo de

materiales; mejorar los ritmos de trabajo implementando diagramas de

recorrido con lo que mejoraría el mantenimiento tanto preventivo como

correctivo evitando de esta manera cualquier interrupción innecesaria así

como pérdidas económicas; y por último pero no menos importante,

implementar condiciones ergonómicas idóneas en el departamento que lleve

a que el obrero trabaje en condiciones seguras y aceptables para el buen

desenvolvimientos de sus funciones.

9

CAPITULO II

MARCO TEÓRICO

Reseña histórica

La ordenación de las áreas de trabajo se ha desarrollado, desde hace

muchos años. Las primeras distribuciones las desarrollaba el hombre que

llevaba a cabo el trabajo, o el arquitecto que proyectaba el edificio.

Desde el principio las cuestiones básicas sobre qué, cómo, dónde y

cuánto producir ha estado siempre patentes en la actividad productiva

organizada del hombre. Sin embargo, fue a consecuencia de la Revolución

Industrial que tales decisiones comenzaron a tener una complejidad y una

repercusión tales que requerían técnicas y métodos específicos para su

estudio. En los cien años cubiertos desde finales del siglo XVIII a finales del

XIX comenzaron a aparecer los primeros pensadores en esta materia, tales

como Adam Smith 1723-1790, Charles Babbage 1792-1871. Sus primeros

estudios teóricos fueron sobre; la Organización Industrial y en especial, sobre

los beneficios de la división y especialización del trabajo y el uso de

herramientas y utillajes. Sin embargo, se debe considerar los finales del siglo

XIX como el inicio en la aplicación del método científico basado en la

observación, medición y experimentación sistemática para confirmar o

descartar hipótesis sobre las características de los procesos analizados. En

un principio estas actividades fueron llevadas a cabo por los propios

ingenieros mecánicos e iban encaminadas a la mejora del sistema

productivo. Entre los primeros estudios prácticos que se conocen destacan

los de Mathew Boulton y James Watt Jr. (hijo del inventor de la máquina de

10

vapor), los cuales realizaron investigaciones sobre nuevas formas de

organización en su fundición del Soho londinense.

Con la llegada de la revolución industrial, se transformó el pensamiento

referente que se tenía hacia ésta buscando entonces los propietarios un

objetivo económico al estudiar las transformaciones de sus fábricas.

El análisis de operaciones estudia todos los elementos productivos e

improductivos de una operación. Los pioneros que ayudaron a los estudios

de esto fueron:

Frederick Winslow Taylor, (1875), se le conoce como el padre de la

administración científica y de la ingeniería industria. Fue la primera

persona que se valió de un cronometro para estudiar el contenido del

trabajo, y como tal, se le tiene como el fundador del estudio de tiempo.

George Elton Mayo, (1930), este sociólogo indago sobre comportamiento

organizacional para sustituirlo por otro que tuviese más en cuenta los

sentimientos, actitudes, complejidad motivacional y otros aspectos del sujeto

humano.

Frank y Liliam Gilbreth, son conocidos como los padres del estudio de

movimientos, la cual se puede definir como el estudio de los movimientos del

cuerpo, que se utilizan para ejecutar una operación, con la idea de mejorar la

operación, eliminando y simplificando los movimientos necesarios y

estableciendo después, la secuencia de movimientos más favorables para

lograr una eficiencia máxima. También desarrollaron la técnica de la cámara

de cine para estudiar los movimientos, la cual ha contribuido hasta la fecha a

la solución de muchos problemas. En la industria, esta técnica se conoce con

el nombre de Estudio de micro movimientos.

11

Antecedentes de la investigación

Las investigaciones realizadas anteriormente y que guardan alguna

relación con las técnicas usadas en la redistribución de una planta son los

siguientes:

José Alan Rau Álvarez (2009), propuso un rediseño de distribución de

planta de las instalaciones de una empresa que comercializa equipos de

bombeo para agua de procesos residuales en Lima, Perú.

Se enfocó en una empresa comercializadora de bombas industriales que

ha iniciado acciones para afrontar el panorama actual de este país, con un

crecimiento en los sectores de minería, saneamiento y en plantas de

tratamiento a nivel nacional, y tener una respuesta inmediata en sus

operaciones para hacer frente a los competidores nacionales y extranjeros.

El objetivo general de esta investigación fue el de obtener una mejora en

la distribución racional en la planta de la empresa en estudio, que brinde un

soporte efectivo para el normal flujo de las operaciones desarrolladas,

minimizando costos y actividades de acarreo y/o manipulación.

Asimismo propuso medidas de seguridad y lograr espacios adecuados

para el personal de la empresa que permita alcanzar los máximos niveles de

productividad, eficacia y eficiencia acordes a los objetivos y estrategias de

gestión de las operaciones vigentes.

Entre las recomendaciones en este proyecto a la empresa están: a)

contratar a terceros, que puedan adaptar la obra a la funcionalidad del

trabajo y no realicen modificaciones sin sustento adecuado, que pueda

alterar el trabajo en conjunto. b) la aplicación de software tipo FactoryCAD,

que se adapta a estos tipos de proyectos y facilita el aprendizaje de los

futuros profesionales.

12

Ramírez Vergel, Jhon Jairo, Universidad del Magdalena (2009), propuso

diseñar una distribución de planta en la empresa ALFERING que permita

optimizar la disposición de los elementos en el área de producción:

Máquinas, recursos humanos y materiales de tal manera que el valor creado

por el diseño implementado eleve los niveles de eficiencia de este

departamento.

Entre las recomendaciones dadas en dicho proyecto estuvieron: a)

delimitar cada una de las áreas de trabajo teniendo en cuenta cada uno de

los procesos que se desarrollan dentro del taller; b) mantener cada uno de

los equipos en buen estado y ubicados de forma organizada teniendo la

designación de cada una de las áreas de trabajo, desarrollar e implementar

un programa de mantenimiento.

Ernesto Cañipa Escobar, Oruro Bolivia(2009), propuso un rediseño del

área, de almacenes de reciclaje en la empresa Melgarejo ARMEL Ltda.,

empresa del sector de plásticos, la cual debido a su crecimiento económico y

a la demanda insatisfecha de productos, decide ampliar la planta con la

compra de un nuevo galpón y maquinaria para la fabricación de bolsas

plásticas. Es en esta planta Nro. 2 donde se realiza el estudio de la

instalación y montaje industrial, de toda la maquinaria adquirida.

Entre las conclusiones que se especifican en el proyecto, con el rediseño

del montaje electromecánico de la planta, se logra alcanzar uno de los

objetivos primordiales, el cual utiliza todos los medios humanos disponibles,

para lograr una meta común que es la de no permitir que la empresa

presente paros de producción debido a un mal montaje y dimensionamiento

de sus equipos, y por ende minimizar los costos de operación.

13

Bases teóricas

A continuación se describen las bases teóricas que nos servirán como

base para el estudio de los diferentes aspectos que encontraremos en el

campo a evaluar.

Ingeniería de métodos.

Según el Dr. Freivalds (2004), los términos análisis de operaciones,

diseño y simplificación del trabajo, ingeniería de método y reingeniería

corporativa se usan con frecuencia como sinónimos. En muchos casos, se

refieren a una técnica para aumentar la producción por unidad de tiempo o

disminuir el costo por unidad de producción. Dicho en otras palabras,

mejoramiento de la productividad.

En la ingeniería de métodos se usan procedimientos sistemáticos, para

desarrollar un centro de trabajo, fabricar un producto o proporcionar un

servicio.

Antes de que existieran las grandes empresas como las que ahora

conocemos, la producción era escasa y no cubría las necesidades de un

número de consumidores cada día más grande.

Esto se debía en gran parte al método manual de producción que era

lento y rudimentario, lo que originó que algunos hombres de ingenio se

pusieran a pensar en métodos nuevos de producción.

Con el tiempo desarrollaron máquinas que suplían con enorme ventaja a

aquellos que tenían la habilidad para hacer un determinado artículo.

Con la invención de los nuevos métodos reproducción, de hecho se

simplificó el trabajo de los artesanos y al mismo tiempo se benefició todo el

público al poder adquirir artículos en mayor cantidad y a precios bajos.

14

Requisitos para simplificar el trabajo

a) Primero, tener una mente abierta.

b) Después, mantener una actitud de constante cuestionamiento:

Cuestionarse frecuentemente las cosas. En la simplificación del

trabajo significa una de las más útiles herramientas, porque

amanera de un gancho, coge las ideas.

c) Trabajar sobre las causas, no sobre los efectos. No hay que

conformarse con ver cómo la gente hace su trabajo; hay que

analizarlo y estudiarlo para simplificarlo.

d) Al hablar con los operarios, acepte las razones, no las excusas.

e) Siempre será necesario trabajar sobre los hechos, no sobre las

opiniones. Mucha gente cree que un trabajo se hace por que

desde hace muchos años antes “se está haciendo así”. Esto es

sólo una opinión, de ningún modo un hecho.

f) Es importante eliminar el miedo a la crítica, despojarse del amor

propio y de la pereza mental.

g) Después de todo lo anterior, la misión final será vencer la

resistencia al cambio. Todos, por naturaleza, nos oponemos a los

cambios, pero ellos son el requisito necesario para el progreso.

Los objetivos de los estudios de métodos.

La meta de perfeccionar los procesos de trabajo se divide en varios

objetivos:

15

Mejorar los procesos, procedimientos y la disposición de la fábrica,

taller y lugar de trabajo, así como el diseño del equipo e

instalaciones.

Economizar el esfuerzo humano para reducir la fatiga innecesaria,

además de ahorrar en el uso de materiales, máquinas y mano de

obra.

Aumentar la seguridad y crear mejores condiciones de trabajo a fin

de hacer más fácil, rápido, sencillo y seguro el desempeño de

labores.

En la mayor parte de las empresas han pasado desapercibidos durante

mucho tiempo los derroches; se ignoraban por completo, o sólo se percibían

cuando saltaban a la vista o cuando eran de magnitud extraordinaria.

Procedimiento del estudio de métodos.

Se estableció que, sin eliminar otros medios para obtener mejoras, la

simplificación busca las innovaciones deducidas analíticamente por medio de

un método sistemático de ataque.

Este método al que nos referimos consta de los siguientes pasos:

1. Seleccionar la tarea a estudiar

2. Registrar todo lo relacionado con la tarea para una mayor

comprensión de la misma.

3. Examinar críticamente el método actual de la tarea para resaltar las

deficiencias que pudiera presentar y poderle plantear mejoras.

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4. Idear un nuevo método tomando como base las mejoras propuestas

en el punto anterior. A partir de las ideas más productivas definir el

nuevo método.

5. Implantar el nuevo método sustituyendo al actual.

6. Mantener el nuevo método para evitar el retorno del método anterior.

Estudio De Trabajo

Técnicas de registros.

Entre las herramientas que los técnicos en organización o los

especialistas en métodos emplean para el estudio y mejora de los métodos,

se encuentra el empleo de diagramas.

Estos diagramas pueden ser aplicados a cualquier clase de trabajo,

incluso a trabajos administrativos.

Los diagramas, en general se pueden dividir en:

Diagramas de Operaciones de Proceso (DOP), que describen las

operaciones e inspecciones a realizarse para la elaboración del producto y la

secuencia en la que se desarrollará.

Diagramas de Actividades del Proceso (DAP), que describen las

actividades del proceso e indica los tiempos de cada actividad.

Los diagramas que se emplean en esta actividad son:

Diagrama del Proceso o de Ensamble,

Diagrama de Actividades del Proceso o de Flujo,

Diagrama de Recorrido,

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Diagrama Multi producto,

Diagrama de Actividades Simultáneas

Diagrama de Proceso del Operario.

En todos ellos se hace uso de simbolismo normalizado y por medio del

cual representamos las operaciones, inspecciones, demoras y

almacenamiento.

Otros diagramas usados y que emplean análisis de procesos son:

Diagrama del proceso análisis del hombre

Abraham Camilo, (2008), representa gráficamente las diferentes etapas

en forma separada lo que una persona realiza cuando hace una determinada

tarea o labor que requiera que el trabajador se movilice de un área a otra en

el curso del trabajo. (p.p. 18,25)

Este diagrama es una ayuda para comprender y aclarar los movimiento

de las personas y se debe tener cuidado para no confundir este análisis con

los productos.

Diagrama del proceso análisis del producto

Representa gráficamente las diferentes etapas en forma separada de un

proceso, tarea o trabajo y así modificar la salida desde una etapa hasta otra.

En otras palabras, describe la secuencia de actividades comprendidas en un

trabajo.

Acciones que tienen lugar en un proceso determinado (ver figura 1)

18

Figura 1: Acciones

García Criollo Roberto (2008)

Según Fred. E Meyers (2000), el diagrama de actividades muestra todo el

manejo, inspección, operaciones, almacenajes y retrasos que ocurren con

cada componente conforme se mueve por la planta. Se emplean símbolos

convencionales para describir los pasos del proceso.

Medición Del Tiempo De Trabajo.

“Se centra en la aplicación de técnicas para determinar el tiempo que invierte un trabajador cualificado en llevar a cabo una tarea definida, efectuándola según una norma de ejecución preestablecida” (OIT, 1980).

Medir el trabajo en una empresa es de gran utilidad ya que se puede:

Lograr eliminar los tiempos improductivos en los procesos y

buscar sus mejoras;

Comparar los distintos métodos que se pueden aplicar tomando

como referencia sus tiempos;

Repartir el trabajo dentro de los equipos o grupos para hacer lo

más equitativo;

19

Determinar la carga de trabajo adecuada para una persona, entre

otras. (ver figura 2 y 3)

Figura 2: Técnicas Para Medición De Trabajo

Valencia Napan Adolfo (2000)

20

Figura 3: Medición del tiempo de trabajo.

Valencia Napan Adolfo (2002)

Análisis de la operación

Según, Niebel & Freivalds, (2004), el analista de métodos usa el análisis

de la operación para estudiar todos elementos productivos e improductivos

de una operación, con el propósito de incrementar la productividad por

unidad de tiempo y reducir los costos unitarios al tiempo que se mantiene o

mejora la calidad. (pág. 71)

21

Enfoques principales del análisis de la operación.

1. Propósito de la operación: Este quizá sea el más importante de los

enfoques del análisis de la operación. La mejor manera de simplificar una

operación es formular una manera de obtener los mismos resultados, o

mejores, sin costos adicional. La regla elemental de un analista es tratar

de eliminar o combinar una operación antes de intentar mejorarla.

2. Diseño de partes: Aún cuando puede ser difícil introducir incluso un

pequeño cambio en el diseño, un buen ingeniero de métodos debe revisar

todos los diseños en busca de mejoras posibles. Los diseños se pueden

cambiar; y si el resultado es una mejora y la actividad del trabajo es

significativa, entonces el cambio debe realizarse.

3. Tolerancia y especificaciones: Se relaciona con la calidad del

producto, es decir su habilidad para satisfacer una necesidad dada.

Mientras las tolerancias y las especificaciones siempre se toman en

cuenta al revisar el diseño, en general esto no es suficiente, deben

estudiarse independientemente de otros enfoques del análisis de la

operación.

4. Material: Uno de los primeros puntos que considera un ingeniero al

diseñar un nuevo producto es, “¿Qué material debe usarse?”. Como la

elección del material adecuado es difícil debido a la gran variedad

disponible, con frecuencia es más práctico incorporar un material mejor y

más económico al diseño existente.

Los analistas de métodos deben examinar las siguientes posibilidades,

para los materiales directos e indirectos que se usan en un proceso.

Encontrar un material menos costoso.

22

Encontrar materiales que sean más fáciles de procesar.

Usar materiales de maneras más económicas.

Usar materiales recuperados.

Usar materiales y suministros de manera más económica.

Estandarizar los materiales.

Encontrar el mejor proveedor respecto a precio y disponibilidad.

5. Secuencia y proceso de manufactura: Los ingenieros de métodos

deben entender que el tiempo dedicado al proceso de manufactura del

proceso se divide en tres pasos: planeación y control de inventarios,

operaciones de preparación y manufactura en proceso.

Para perfeccionar el proceso de manufactura, el analista debe considerar

lo siguiente. 1) reorganización de las operaciones, 2) mecanización de las

operaciones manuales, 3) utilización más eficiente de la maquinaria en

operaciones mecánicas, 4) operaciones más eficientes de la maquinaria, 5)

fabricación cercana a la forma final del producto y 6) automatización por

medio de robots.

6. Preparaciones y herramientas: La cantidad de herramientas que

proporciona las mayores ventajas depende de: 1) la cantidad de producción,

2) lo repetitivo del negocio, 3) la mano de obra, 4) los requerimiento de

entrega y 5) el capital necesario.

7. Manejo de materiales: El manejo de materiales incluye movimiento,

tiempo, lugar, cantidad y espacio. Primero, el manejo de materiales debe

asegurar que las partes, la materia prima, los materiales en proceso, los

productos terminados y los suministros se muevan periódicamente de un

23

lugar a otro. Segundo, como la operación requiere materiales y suministros

en un tiempo especifico, el manejo de materiales asegura que ningún

proceso de producción o clientes se detenga por la llegada temprana o tardía

de materiales. Tercero garantiza que los materiales se entreguen en el lugar

correcto. Cuarto asegura que los materiales se entreguen sin daño y en la

cantidad adecuada. Por último, el manejo de materiales debe tomar en

cuenta espacio de almacén, tanto temporales como permanentes.

8. Distribución de la planta: Niebel y Freivalds (2004) acotan que el

objetivo principal de una distribución de planta efectiva es desarrollar un

sistema de producción que permita la manufactura del número deseado de

productos, con la calidad deseada. La distribución física es un elemento

importante del sistema de producción, que comprende instrumentos de

operación, control de inventarios, manejo de materiales, programación,

determinación de rutas y despacho.

Habiendo definido el número de máquinas y conociendo los requerimientos

de personal, se definen las estaciones de trabajo y se determinan las áreas

requeridas.

Para ello se pueden utilizar diferentes métodos de evaluación. A

continuación presentamos el Método Guerchet.

Por este método se calcularán los espacios físicos que se requerirán

para establecer la planta. Por lo tanto, se hace necesario identificar el

número total de maquinaria y equipo llamados elementos estáticos y también

el número de operarios y el equipo de acarreo, llamados elementos móviles.

Para cada elemento a distribuir, la superficie total necesaria se calcula

como la suma de tres superficies parciales:

24

Principios básicos de la distribución en planta

Una buena distribución en planta debe cumplir con seis principios, los

cuales se listan a continuación:

Principio de la Integración de conjunto. La mejor distribución es la que

integra las actividades auxiliares, así como cualquier otro factor, de modo

que resulte el compromiso mejor entre todas las partes.

Principio de la mínima distancia recorrida a igual de condiciones. Es

siempre mejor la distribución que permite que la distancia a recorrer por el

material entre operaciones sea más corta.

Principio de la circulación o flujo de materiales. En igualdad de

condiciones, es mejor aquella distribución o proceso que este en el mismo

orden a secuencia en que se transforma, tratan o montan los materiales.

Principio de espacio cúbico. La economía se obtiene utilizando de un

modo efectivo todo el espacio disponible, tanto vertical como horizontal.

Principio de la satisfacción y de la seguridad. En igualdad de

condiciones, será siempre más efectiva la distribución que haga el trabajo

más satisfactorio y seguro para los productores.

25

Principio de la flexibilidad. En igualdad de condiciones, siempre será

más efectiva la distribución que pueda ser ajustada o reordenada con menos

costo o inconvenientes.

9. Condiciones de trabajo: Según Niebel (2004), el diseño del lugar de

trabajo, las herramientas, el equipo y el entorno de manera que se ajusten al

operario humano se llama ergonomía. En lugar de dedicar un gran espacio a

los fundamentos teóricos de fisiología, capacidades y limitaciones del ser

humano, se presentan los principios de diseño del trabajo y la lista de

verificación adecuada para facilitar su uso. Con cada principio de diseño se

da una breve explicación de su origen o relación con el cuerpo humano.

Este enfoque ayudará al análisis de métodos en el diseño del lugar de

trabajo, equipos y herramientas para lograr el mismo tiempo las metas de 1)

mayor producción y eficiencia de la operación, 2) menores tasas de lesiones

para los operarios.

Puntos clave:

Adecuar el lugar de trabajo al operario

Proporcionar posibilidades de ajustes

Mantener posturas neutrales (articulaciones en posición natural)

Minimizar las repeticiones

Antropometría y diseño.

Continúa Niebel (2004), mostrando que lo primordial es diseñar el lugar

de trabajo para que se ajuste a la mayoría de los individuos en cuanto al

tamaño estructural del cuerpo humano. La ciencia de medir el cuerpo

26

humano se conoce como antropometría, y por lo común utiliza una variedad

de dispositivos tipo calibrador para determinar las dimensiones estructurales,

como estatura, largo del antebrazo y otros. Sin embargo, en el sentido

práctico, pocos ergonomistas o ingenieros recolectan sus propios datos,

debido a la cantidad que ya se ha reunido y tabulado.

Principio de diseño del trabajo.

El lugar de trabajo.

Determinar la altura de la superficie de trabajo según la altura del

codo.

Ajustar la altura de la superficie de trabajo según la tarea que se

realiza.

Alentar la flexibilidad en la postura

Proporcionar tapetes anti fatiga para operarios que trabajen de

pie.

Localizar todas las herramientas y materiales dentro del área

normal de trabajo.

Arreglo óptimo de herramientas, controles y otros componentes

para minimizar los movimientos.

Ergonomía, condición de trabajo.

Lo primero que hay que hacer cuando se trata de mejorar los métodos de

trabajo en una industria o en cualquier otra parte, es crear condiciones de

trabajo que permitan a los obreros ejecutar sus tareas sin fatiga innecesaria.

27

I. El que el obrero se encuentre en un ambiente grato, en

condiciones higiénicas, sin experimentar frío ni calor, con una

iluminación adecuada y con el menor ruido posible, disminuye

considerablemente su fatiga y además, al no distraer su atención

las molestias personales, puede concentrarse en su trabajo y

realizarlo mejor.

II. Las malas condiciones de trabajo figuran entre las causas citadas

de tiempo improductivo por deficiencias de dirección.

III. Las condiciones de trabajo dependen principalmente de la

limpieza de los locales, que se cuente con agua potable y un

ambiente higiénico.

IV. El orden de los locales, la iluminación, la ventilación, calefacción y

refrigeración.

V. También se debe tomar en cuenta el acondicionamiento

cromático, el ruido y vibraciones, la música ambiental.

10. Principio de la economía de los movimientos: Mejoramiento de

la disposición de las piezas en la estación de trabajo y de los movimientos

necesarios para realizar esa tarea.

Ambas manos deben trabajar simultáneamente

Cada mano debe efectuar los menos movimientos posibles.

El sitio de trabajo debe estar diseñado para evitar movimientos de

alcances largos.

Evite el uso de las manos como dispositivos de sujeción.

28

Análisis coste efectividad (ACE)

Según Sabalza, Michel (2006), el ACE se utiliza cuando los beneficios

tienen un valor objetivo cuantificable aunque no en dinero, sino en

indicadores objetivamente verificables.

En esta situación sigue siendo importante tener una referencia para la

comparación que nos permita tomar una decisión o emitir un juicio de valor

sobre el proyecto evaluado.

Bases legales

Al momento de realizar cualquier estudio necesario se deben tomar en

consideración las organizaciones o normas por las cuales se rige el mismo.

Pueden ser internas del país o internacionales, de ser necesarias. A

continuación se mencionan las mismas.

Ley Orgánica de la Administración Pública

La Ley Orgánica de la Administración Pública (2001), publicada en

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 37.305 de fecha 17

de octubre de 2001, sanciona:

Artículo 14. La Administración Pública será responsable ante los

particulares por la gestión de sus respectivos órganos, de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda a los funcionarios o funcionarias por su actuación. La Administración Pública responderá patrimonialmente por los daños que sufran los particulares, siempre que la lesión sea imputable a su funcionamiento.

Artículo 18. El funcionamiento de los órganos y entes de la Administración Pública se sujetará a las políticas, estrategias, metas y objetivos que se establezcan en los respectivos planes estratégicos y compromisos de gestión. Igualmente, comprenderá

29

el seguimiento de las actividades, así como la evaluación y control del desempeño institucional y de los resultados alcanzados.

Artículo 19. La actividad de los órganos y entes de la Administración Pública perseguirá el cumplimiento eficaz de los objetivos y metas fijados en las normas, planes y compromisos de gestión, bajo la orientación de las políticas y estrategias establecidas por el Presidente o Presidenta de la República, por el gobernador o gobernadora, el alcalde o alcaldesa según el caso. La actividad de las unidades administrativas sustantivas de los órganos y entes de la Administración Pública se corresponderán y ceñirá a su misión, y la actividad desarrollada por las unidades administrativas de apoyo técnico y logístico se adaptará a la de aquellas. Artículo 20. La asignación de recursos a los órganos y entes de la Administración Pública se ajustará estrictamente a los requerimientos de su funcionamiento para el logro de sus metas y objetivos. El funcionamiento de la Administración Pública propenderá a la utilización racional de los recursos humanos, materiales y presupuestarios… La Administración Pública procurará que sus unidades de apoyo no consuman un porcentaje del presupuesto destinado al sector correspondiente mayor que el estrictamente necesario. A tales fines, los titulares de la potestad organizativa de los órganos y entes de la Administración Pública, previo estudio económico y con base en los índices que fueren más eficaces de acuerdo al sector correspondiente, determinarán los porcentajes mínimos de gasto permitido.

Es evidente, que la Ley exige a las instituciones públicas realizar una

buena gestión de sus recursos y, por ello, el “Sistema Teleférico de Mérida”

debe contar con un plan de de mantenimiento preventivo que le permita

mantener en buenas condiciones sus máquinas, herramientas y equipos,

evitando erogaciones innecesarias por falta del mismo.

30

Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y

Servicios (LDPABS)

De igual forma, tomando en cuenta que el “Sistema Teleférico de Mérida”

es una empresa prestadora de servicios, debe ceñirse a esta Ley, publicada

en Gaceta Oficial Nº 39.358 del 1 de febrero de 2010, la cual señala:

Artículo 8º. Son derechos de las personas en relación a los

bienes y servicios declarados o no de primera necesidad: 1. La protección de su salud y seguridad en el acceso a los bienes y servicios… 17. La disposición y disfrute de los bienes y servicios, de forma continua, regular, eficaz, eficiente e ininterrumpida… Artículo 9º. Los bienes y servicios puestos a disposición de las personas, no deben implicar riesgos para su salud o seguridad, salvo los usuales o reglamentariamente admitidos en condiciones normales y previsibles de utilización. Articulo 17. Todo proveedor o proveedora de bienes o prestador

de servicios estará obligado u obligada a respetar los términos,

plazos, fechas, condiciones, modalidades, garantías, reservas y

demás circunstancias conforme a las cuales hayan sido ofrecidos,

publicitados o convenidos con las personas para entrega del bien

o la prestación del servicio.

Se evidencia que para dar cumplimiento a la Ley, la institución objeto de

estudio debe asegurarse que el servicio ofertado brinde la mayor seguridad

posible al usuario y, de igual forma, éste se realice de manera continua. Por

lo cual es imperante llevar a cabo un correcto mantenimiento preventivo y

correctivo que elimine las condiciones inseguras y minimice la probabilidad

de cualquier suspensión mejorando los ritmos de trabajo de maquinas y

operadores en el área.

31

Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo

(LOPCYMAT)

Capítulo I: Del Objeto y Ámbito de Aplicación de esta Ley

Objeto de esta Ley

Artículo 1. El objeto de la presente Ley es:

Establecer las instituciones, normas y lineamientos de las políticas, y los órganos y entes que permitan garantizar a los trabajadores y trabajadoras, condiciones de seguridad, salud y bienestar en un ambiente de trabajo adecuado y propicio para el ejercicio pleno de sus facultades físicas y mentales, mediante la promoción del trabajo seguro y saludable, la prevención de los accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales, la reparación integral del daño sufrido y la promoción e incentivo al desarrollo de programas para la recreación, utilización del tiempo libre, descanso y turismo social.

Articulo 53. Los trabajadores y las trabajadoras tendrán derecho

a desarrollar sus labores en un ambiente de trabajo adecuado y propicio para el pleno ejercicio de sus facultades físicas y mentales, y que garantice condiciones de seguridad, salud y bienestar adecuadas.

Articulo 60.el empleador o empleadora deberá adecuar los

métodos de trabajo así como las maquinas, herramientas y útiles utilizados en el proceso de trabajo a las características psicológicas, cognitivas, culturales y antropométricas de los trabajadores y trabajadoras. En tal sentido, deberá realizar los estudios pertinentes e implantar los cambios requeridos tanto en los puestos de trabajo existentes como al momento de introducir nuevas maquinarias, tecnologías o métodos de organización del trabajo a fin de lograr que la concepción del puesto de trabajo permita el desarrollo de una relación armoniosa entre el trabajador y su entorno laboral

32

la Ley Orgánica del Trabajo

De la Higiene y Seguridad en el Trabajo

Artículo 236. El patrono deberá tomar las medidas que fueren necesarias para que el servicio se preste en condiciones de higiene y seguridad que respondan a los requerimientos de la salud del

trabajador, en un medio ambiente de trabajo adecuado y propicio para el ejercicio de sus facultades físicas y mentales.

El Ejecutivo Nacional, en el Reglamento de esta Ley o en disposiciones especiales, determinará las condiciones que correspondan a las diversas formas de trabajo, especialmente en

aquellas que por razones de insalubridad o peligrosidad puedan resultar nocivas, y cuidará de la prevención de los infortunios del

trabajo mediante las condiciones del medio ambiente y las con él relacionadas.

El Inspector del Trabajo velará por el cumplimiento de esta norma y fijará el plazo perentorio para que se subsanen las deficiencias. En caso de incumplimiento, se aplicarán las sanciones previstas

por la Ley.

Artículo 237. Ningún trabajador podrá ser expuesto a la acción

de agentes físicos, condiciones ergonómicas, riesgos psicosociales, agentes químicos, biológicos o de cualquier otra índole, sin ser advertido acerca de la naturaleza de los mismos, de los daños que

pudieren causar a la salud, y aleccionado en los principios de su prevención.

La empresa Sistema Teleférico de Mérida por ser un ente del Estado, se

regula por normas que acuerdan el uso de bienes y servicios, así como

también normas ambientales, ya que el sistema se encuentra en un parque

nacional. El Departamento Taller se encuentra específicamente cerca de

área con vegetación, por lo que está sujeto a estas políticas, que la protegen

a ella y que ayuden a mejorar las condiciones de sus trabajadores.

33

Normas COVENIN

Manejo de materiales y equipos 2248-87. Se tomara en cuenta esta

norma para mejorar el manejo de materiales y equipos en el área.

Normas AISI-SAE

Esta norma específica el tipo de acero que se debe usar de acuerdo al

trabajo que se requiera

Los organismos Internacionales encargados de la seguridad industrial.

La Organización Internacional del Trabajo (OTI): Promociona

oportunidades de trabajo decente y productivo para mujeres y

hombres en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad

humana.

Organización Mundial de la Salud (OMS): Se encarga de garantizar el

cumplimiento de la seguridad social en el país adecuado.

Definición de términos básicos

Análisis: La distinción entre análisis cualitativo y análisis cuantitativo refiere

al tipo de datos con los que se trabajan. Mientras que el análisis cuantitativo

busca conocer cantidades, el análisis cualitativo se centra en características

que no pueden cuantificarse.

Antropometría: Medida, lo que viene a significar "la medida del hombre". Es

la sub-rama de la antropología biológica o física que estudia las medidas del

hombre. Se refiere al estudio de las dimensiones y medidas humanas con el

propósito de comprender los cambios físicos de este y las diferencias entre

sus razas y sub-razas.

34

Circulación: Desplazamiento de algo por un lugar siguiendo una dirección

determinada.

Coste: En economía el coste o costo es el valor monetario de los consumos

de factores que supone el ejercicio de una actividad económica destinada a

la producción de un bien o servicio. Todo proceso de producción de un bien

supone el consumo o desgaste de una serie de factores productivos. El

concepto de coste está íntimamente ligado al sacrificio incurrido para

producir ese bien. Todo coste conlleva un componente de subjetividad que

toda valoración supone.

Diagramas: Un diagrama o gráfico es un tipo de esquema de información

que representa datos numéricos tabulados.

Distribución: División de una cosa en partes dando a cada una de ellas un

destino o una posición:

Eficacia: Capacidad de lograr los objetivos y metas programadas con los

recursos disponibles en un tiempo predeterminado. Capacidad para cumplir

en el lugar, tiempo, calidad y cantidad las metas y objetivos establecidos.

Eficiencia: Acción, fuerza, producción. Se define como la capacidad de

disponer de alguien o de algo para conseguir un objetivo determinado. No

debe confundirse con eficacia que se define como la capacidad de lograr el

efecto que se desea o se espera.

Equipo: Maquinaria, utillaje e instalaciones de una industria, laboratorio, etc.

Ergonomía: La ergonomía es la disciplina tecnológica que trata del diseño

de lugares de trabajo, herramientas y tareas que coinciden con las

35

características fisiológicas, anatómicas, psicológicas y las capacidades del

trabajador.

Fatiga: Enfermedad neurológica grave, caracterizada por cansancio severo,

fiebre, sueño no reparador, intolerancia a la luz, al sonido y a los cambios de

temperatura, dolor muscular y en las articulaciones, sensación de estado

gripal permanente, pérdida sustancial de concentración y memoria,

desorientación espacial e intolerancia al estrés emocional y a la actividad

física.

Flujo: Estudio de los aspectos operacionales de una actividad de trabajo.

Herramientas: Es un objeto elaborado a fin de facilitar la realización de una

tarea mecánica que requiere de una aplicación correcta de energía (siempre

y cuando hablemos de herramienta material).

Ingeniería de métodos: Es la técnica que se ocupa de aumentar la

productividad del trabajo, eliminando todos los desperdicios de materiales, de

tiempo y esfuerzo; que procuran hacer más fácil y lucrativa cada tarea y

aumenta la calidad de los productos poniéndolos al alcance de mayor

número de consumidores.

Material: En ingeniería, un material es una sustancia (elemento o, más

comúnmente, compuesto químico) con alguna propiedad útil, sea mecánica,

eléctrica, óptica, térmica o magnética.

Máquina: Es un conjunto de elementos móviles y fijos cuyo funcionamiento

posibilita aprovechar, dirigir, regular o transformar energía o realizar un

trabajo con un fin determinado. Se denomina maquinaria (del latín

machinarĭus) al conjunto de máquinas que se aplican para un mismo fin y al

mecanismo que da movimiento a un dispositivo

Método: Palabra que proviene del término griego methodos (camino o vía) y

se refiere al medio utilizado para llegar a un fin.

36

Obsolescencia: Es la caída en desuso de máquinas, equipos y tecnologías

motivada, no por un mal funcionamiento del mismo, sino por un insuficiente

desempeño de sus funciones en comparación con las nuevas máquinas,

equipos y tecnologías introducidos en el mercado.

Procesos: Es un conjunto de actividades o eventos (coordinados u

organizados) que se realizan o suceden (alternativa o simultáneamente) bajo

ciertas circunstancias con un fin determinado. Este término tiene significados

diferentes según la rama de la ciencia o la técnica en que se utilice.

Registrar: Observar o inspeccionar algo con atención. Registrar también es

anotar o consignar un cierto dato en un documento o papel.

Seguridad: La seguridad en el trabajo o seguridad laboral, junto con la salud

e higiene laboral, pretende la aplicación de medidas y el desarrollo de las

actividades necesarias para la prevención de riesgos relacionados con el

trabajo.

Taller: Es el lugar de una fábrica en que se realizan ciertas operaciones,

como el taller de soldadura.

Tolerancia: En ingeniería y diseño, la tolerancia es el margen de error

admisible en la fabricación de un producto, y se aplica mayormente a la

fabricación de piezas en serie

Trabajo: Es un conjunto de actividades realizadas. Es el esfuerzo (físico o

mental) realizado por las personas con el objetivo de alcanzar una meta, la

producción de bienes y servicios para atender las necesidades humanas.

37

CAPITULO III

MARCO METODOLOGICO

La metodología del proyecto incluye el tipo o tipos de investigación, las

técnicas y los procedimientos que serán utilizados para llevar a cabo la

indagación. Es el "cómo" se realizará el estudio para responder al problema

planteado.

“Genéricamente, la investigación es una actividad del hombre orientada a

descubrir algo desconocido” (Sierra Bravo, 1991, p. 27)

“Una investigación puede definirse como un esfuerzo que se emprende

para resolver un problema, claro está, un problema de conocimiento.”

(Sabino, 2000, p. 47).

Modalidad y diseño de la investigación

La naturaleza del problema de estudio, en la presente investigación está

marcada en los parámetros de un proyecto factible, que se complementa con

una investigación documental y de campo. Según el manual de trabajos de

grado de especialización y maestrías y tesis doctorales (UPEL) 2006 el

proyecto factible se define así:

El Proyecto Factible consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos o procesos. El Proyecto debe tener apoyo en una investigación de tipo documental, de campo o un diseño que incluya ambas modalidades (p 13).

38

Según el manual de trabajos de grado de especialización y maestrías y

tesis doctorales (UPEL) 2006 la investigación documental es:

El estudio de problemas con el propósito de ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, principalmente, en trabajos previos, información y datos divulgados por medios impresos, audiovisuales o electrónicos. La originalidad del estudio se refleja en el enfoque, criterios, conceptualizaciones, reflexiones, conclusiones, recomendaciones y, en general, en el pensamiento del autor (p 11).

Según el manual de trabajos de grado de especialización y maestrías y

tesis doctorales (UPEL) 2006 la investigación de campo es:

El análisis sistemático de problemas en la realidad, con el

propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender su

naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y

efectos, o predecir su ocurrencia, haciendo uso de métodos

característicos de cualquiera de los paradigmas o enfoques de

investigación conocidos o en desarrollo. Los datos de interés son

recogidos en forma directa de la realidad; en este sentido se trata

de investigaciones a partir de datos originales o primarios.(p11)

Los conceptos mencionados, se enfocan en la modalidad de la

investigación un proyecto factible, tomando en cuenta que con el

estudio se solucionará un problema en el Taller Mecánico, el cual se

requiere en la empresa u organización. Es documental porque, se

recolectara información de materiales impresos como libros, así como

también por vía electrónica. También es de campo debido a que la

información más importante en este proyecto, en su mayoría de los

datos a recabar, serán hechos de la realidad para entender bien su

naturaleza.

39

Tipo de investigación

Según Fidias Arias (1997), en su libro El Proyecto de Investigación

(introducción a la metodología científica), la investigación de carácter

descriptivo:

Consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere. (p 24)

Será de carácter descriptivo tomando en cuenta, que se describirán los

comportamientos de los trabajadores, así como de las maquinas y equipos.

Se detallarán cada uno de los pasos y se pretende mejorar los ritmos de

trabajo y desenvolvimiento en el taller mecánico con respecto a tareas y

distribución de maquinas y equipos.

Esta investigación, de ser necesario, pretende proponer una distribución

adecuada en el departamento, tomando en cuenta aspectos importantes

como el manejo de maquinas, equipos y desenvolvimiento del trabajador en

el taller así como mejorar los ritmos de trabajo siempre caracterizando los

hechos y comportamientos en el área.

Fases de la investigación.

Este estudio se regirá tomando en cuenta las siguientes fases

Fase I Revisión bibliográfica

Un buen marco teórico no surge sólo de reunir información, sino sobre

todo de tratar con detenimiento aquellos datos bibliográficos centrados en los

aspectos más relacionados con el problema y de integrarlos de un modo

lógico y coherente.

40

La revisión de la literatura debe ser selectiva sin divagar en otros temas

ajenos al estudio.

En la búsqueda y detección de literatura o documentos distinguimos tipos

básicos de fuentes de información.

a) Las fuentes primarias. Son los documentos sobre los que se escribe

directamente y proporcionan datos de primera mano. Son las que

sistematizan y profundizan más en el tema. Los ejemplos más

relevantes de este tipo de fuentes son: libros específicos, artículos de

revistas especializadas, monografías, ponencias, tesis doctorales,

trabajos presentados en congresos, capítulos de libro, documentos

oficiales, artículos de prensa, documentales, foros páginas de internet,

etc.

b) Las fuentes secundarias. Son las que procesan información de

primera mano. Ejemplos en texto escrito son libros, monografías,

enciclopedias, manuales que referencian a las fuentes primarias.

La consulta de fuentes secundarias se aconseja en la etapa inicial de la

revisión bibliográfica porque nos permite una visión más global y rápida

del tema proporcionando las referencias de fuentes primarias.

Importantes fuentes secundarias son los sumarios o catálogos

electrónicos, índices de revistas especializadas, las bases de datos,

abstractas (resúmenes de artículos en revistas especializadas).

c) Las fuentes terciarias. Son documentos que agrupan compendios

de fuentes secundarias: nombres y títulos de revistas u otras

publicaciones periódicas, conferencias y simposio, y nombres de

instituciones nacionales e internacionales al servicio de la investigación,

entre otras.

Ejemplos de fuentes secundarias son los buscadores de internet

como Google, Yahoo, Lycos, etc..,

41

Fase II Diagnosticar la situación actual basado en herramienta de

análisis

En primer lugar, se procedió a recolectar información de manera directa,

de los procedimientos que en el área se realizan, así como también verificar

la distribución actual de máquinas equipos y herramientas.

La recolección de datos que se realizó en esta fase fueron:

Entrevista al personal. Se realizará una Planilla de Control. La misma

recolectó información de los trabajadores para conocer su capacidad y

alcance dentro del departamento (ver anexo7)

Entrevistas al responsable del departamento. Se recolecto la información

referente al estado actual del departamento. (ver anexo 8).

Lista de cotejo.Este es un instrumento de observación útil para evaluar

aquellos comportamientos de los trabajadores referidos a ejecuciones

prácticas, donde se recolecta información sobre datos en forma sistemática

(ver anexo 9).

Diagramas de procesos, operaciones y recorrido. Son los principales que

se usaron en la recolección de datos tomando en cuenta la característica del

estudio (ver anexo 10 y 11).

Fase III Determinar las áreas críticas mediante la implementación del

análisis de la operación.

Se realizó el análisis con cada uno de los enfoques del análisis de la

operación.

42

El propósito de la operación. Por medio de observación directa, estudios

de los gráficos del operador y de las maquinas verificar si es el caso

operaciones innecesarias en los trabajos que se realizan.

El diseño de partes. Por medio de observación directa y estudios de los

gráficos del operador y de las máquinas, se verifico las distancias de

recorrido en las operaciones, si los materiales son los adecuados o se

pueden mejorar y reducir si es necesario el número de operaciones.

Tolerancias y especificaciones. Por medio de observación directa, lectura

de planos se observó si el diseño de los productos cumple con las

tolerancias especificadas a los trabajos que se realizan en el área,

suministrar posibles soluciones para mejorar las tolerancias y

especificaciones.

El material. Por medio de observación directa y entrevistas, se verifico si

el material que se utiliza es el adecuado, si la obtención de los mismos es

viable en la zona. Se pretende estandarizar los mismos, suministrar posibles

soluciones para mejorar la adquisición y uso.

La secuencia y procesos de manufactura. Por medio de observación

directa, estudio del operador y de las maquinas, estudio de maquinas,

equipos y herramientas. Se pretendió verificar si los procesos son eficientes

con lo que actualmente se cuenta en el área o es necesario implementar

equipo automático más moderno para agilizar y mejorar los trabajos en el

área.

La preparación y herramienta. Por medio de observación directa, se

pretendió verificar si la cantidad de herramienta que se cuenta es la

necesaria con las operaciones que se realizan, herramientas adecuadas para

los trabajos con maquinas y trabajos manuales.

43

Manejo de material. Por medio de observación directa, estudio de

gráficos de recorrido, se pretendió verificar si el manejo de los materiales y

equipo existente actual es el adecuado o de ser necesario deba mejorarse y

suministrar posibles soluciones de ser necesario.

La distribución de planta. Se estudiará en la fase IV más a fondo.

Condición del trabajo. Por medio de observación directa, se verificó si las

condiciones del área son las apropiadas, seguras y cómodas en cuanto a

iluminación, temperatura, ventilación, control del ruido, orden, limpieza,

eliminación de elementos irritantes, protección en sitios de peligro, dotación

del equipo de protección, programa de primeros auxilios. En los casos en

que fue necesario se suministraron mejoras.

Principios de la Economía de movimientos. Por medio de observación

directa se detallaron los movimientos del operario, el diseño del lugar del

trabajo y de ser necesario se darán recomendaciones en el diseño y

movimientos para las operaciones.

Se realizó un estudio de análisis de la operación por separado de cada

una de las operaciones que se están estudiando utilizando el formato que

indica cada una de los métodos (ver anexo 12).

Fase IV Proponer la redistribución del área

Por medio de observación directa, entrevistas y los diagramas de las

máquinas y operarios, se estudió el área Máquinas y Herramientas. Se

recolectaron los datos necesarios para el estudio.

Se propuso una distribución del área para el mejoramiento de las

funciones de las maquinas y de los operarios.

Se realizó una distribución tomando en cuenta maquinas nuevas el cual

cubran las anteriores por su grado de obsolescencia.

44

Población

La población con la que se trabajó en este proyecto se menciona a

continuación.

“El universo está conformado por toda la población o conjunto de

unidades que se quiere estudiar y que podrían ser observadas

individualmente en el estudio” (Bravo, 1998, p. 179).

El marco poblacional sujeto a estudio tiene como principales

características: (a) personas altamente involucradas en los procesos

promocionales de la empresa estudiada, (b) poseen más de 3 años

laborando en la empresa, (c) poseen conocimientos a cerca de la

problemática sujeta a estudio, (d) pueden suministrar datos e información

para elaborar el diagnóstico y solucionar el problema planteado, (e) personal

que necesita y requiere estrategias para la optimización de las actividades

promocionales.

A continuación se especifica la población que fueron observadas en el

estudio (ver cuadro 1)

TRABAJADOR EN EL ÁREA CARGO

1 Especialista taller

1 Soldador II

1 Tornero I

1 Ayudante taller

1 Mecánico automotriz

Cuadro 1: Personal consultado

Fuente: Rondón H, (2014)

45

Muestra

“La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que se le llama población” (H. Sampieri, citado por Balestrini 1998 Pág. 141).

Una muestra no probabilística no se rige por las reglas matemáticas de la

probabilidad. De ahí que, mientras en las muestras probabilísticas es posible

calcular el tamaño del error muestral, no es factible hacerlo en el caso de las

muestras no probabilísticas. Ejemplos de éstas últimas son la muestra

accesible (que está conformada por personas de fácil acceso para el

investigador como ser colegas o alumnos de su clase.) y la muestra

voluntaria (donde los sujetos de la muestra no han sido seleccionados

matemáticamente).

Se tomó en cuenta a las 5 personas de los cargos antes mencionados en

la población (ver cuadro 1).

Técnicas e instrumentos de recolección de datos

La tarea se inició al concluir la recolección de datos. El investigador en

posesión de un cúmulo de información, debió organizarla para extraer

conclusiones que le permitieron responder a las interrogantes que lo llevaron

a realizar la investigación. Esto significa que debió realizar una serie de

operaciones estrechamente ligadas entre sí, a fin de resumir las

observaciones realizadas y que ha registrado en el instrumento utilizado. De

otra manera, sólo contará con una más a de datos aislados, sin valor por sí

mismos. Acevedo y Rivas (1999).

46

Observación directa

Lista de cotejo. Tomando en cuenta que se pretendió observar elementos

o conductas en el área así como planillas de control de personal y

maquinaria.

Entrevista

Guía de la entrevista. Se diseñó una guía de preguntas, para el o los

encargados del área, acerca de las operaciones, máquinas, equipos, etc.

Diagramas de procesos, operaciones y recorrido

Son los principales que se usaron en la recolección de datos tomando en

cuenta la característica del estudio

Revisión bibliográfica.

Se recolectó información documental (libros) así como búsqueda por

internet.

Operacionalizaciòn de variables.

OBJETIVO GENERAL VARIABLES DIMENSIONES

Proponer un rediseño en el

área máquinas y herramientas del

departamento taller, mediante los

enfoques de análisis de la

operación.

INDEPENDIENTE :

Rediseño del área de

máquinas y herramientas

DEPENDIENTE :

Mejoramiento del flujo del

proceso

Aplicación de los enfoques de

análisis de operación

Mejoramiento del área de

maquinas y herramientas del

departamento Taller Mecánico

Cuadro 2: Operacionalización de variable

Fuente: Rondón H. (2014)

47

CAPITULO IV

RESULTADOS

Presentación y Análisis de Resultados

Fase de diagnóstico

En éste capítulo, se muestran los resultados obtenidos del estudio,

producto de las técnicas e instrumentos utilizados, con el fin de vislumbrar

mediante el análisis correspondiente, al rediseño en el área máquinas y

herramientas del departamento taller, mediante los enfoques de análisis de la

operación del Taller, en el Sistema Teleférico de Mérida (STM), con sede en

la ciudad de Mérida, Estado Mérida.

Una vez presentados los resultados, se realiza la interpretación y

análisis de los mismos, en función de determinar de manera específica los

puntos críticos en el área.

A continuación se presentan los instrumentos realizados y aplicados:

1. Entrevista al personal. Se realizo Planilla de Control. La misma

recolecto información de los trabajadores para conocer su capacidad y

alcance dentro del departamento(ver figura 4).Las planillas del personal

restante (se pueden observar en el anexo 13,13.1, 13.2,13.3)

2. Entrevista, al Jefe del Departamento de Taller del STM. La misma tuvo

como finalidad determinar el procedimiento en la prestación del servicio,

fallas más comunes, el tipo de mantenimiento realizado y con qué recursos

cuenta la organización(ver anexo14)

48

3. Lista de cotejo. Esta permitió detectar características del objeto de

estudio. Con la misma se observan los parámetros necesarios que facilitan

identificar las condiciones del mantenimiento para las máquinas,

herramientas y equipos del Taller(ver figura 5).Listas de cotejos restantes(se

hallan en el anexo 15, 15.1, 15.2,15.3, 15.4)

4. Gráficos y diagramas. Son los principales que se usaron en la

recolección de datos tomando en cuenta la característica del proyecto.

Principalmente se usaron diagrama de la operación, de proceso y gráficos

de recorrido.

49

Planilla personal y maquinaria

Figura 4: Planilla control personal jefe taller.

Fuente: Rondón, H (2014)

CODIGO PLANILLA: 001.P CÓDIGO DE PERSONAL: 01.E.T

NOMBRE Y APELLIDO: JOEL FLORES

CARGO QUE DESEMPEÑA ESPECIALISTA DEL DEPARTAMENTO TALLER

MÁQUINAS U EQUIPOS QUE DOMINA:

MÁQUINAS: TORNO X FRESADORA X LIMADORA X

SEGUETA MECANICA X TALADRO DE COLUMNA X

EQUIPOS: ESMERIL DE BANCO X ESMERIL MANUAL X

TALADRO MANUAL X TALADRO MAGNETICO X

OTROS: Maneja soldadura de arco, soldadura con acetileno (oxi corte) entre otras.

HERRAMIENTAS:

Maneja herramientas manuales, como eléctricas y neumáticas si se requiere ejemplo (lima, alicates esmeril, dremell, entre otras.)

OBSERVACIONES:

Es el encargado del área, técnico medio en mención mecánica graduado en la escuela técnica industrial tiene experiencia en manejo de maquinas trabajo en una empresa rectificadora de motores, especialista en mantenimiento de motores eléctricos cambio de rodamiento ( mantenimiento preventivo)

50

LISTA DE COTEJO.

Lista de cotejo del torno paralelo condiciones y procedimientos del mismo

Nº ITEMS SI NO OBSERVACIÓN

1 ¿Las máquina torno paralelo, del área está operativa?

x Máquina antigua pero se mantiene operativa

2 ¿Las condiciones de la máquina, son las adecuadas para la ejecución de sus funciones?

x

Tomando en cuenta que el departamento no es de producción en masa la máquina cumple con las funciones que se requieren.

3 ¿Las máquina, se encuentran ubicadas en sitio idóneo para los trabajos que se realizan?

x

La máquina se encuentra en el sitio adecuado los objetos alrededor son los posibles causantes de mala ubicación.

4 ¿Existen procedimientos para la ejecución de los trabajos en el departamento con esta máquina?

x Los trabajos que se realizan se basan en la experiencia del operador.

5 ¿Existe alguna especificación técnica de la máquina que aporte información de la misma?

x No existe información de la máquina.

6

¿Existe control, registro o historial que ayude en la realización de los trabajos que se ejecutan con esta máquina?

x No existe registro o historial de trabajos.

7 ¿Existe historial de materiales que se utilicen en el departamento para las operaciones con esta máquina?

x Los materiales que se conocen los sabe el operador como tal por su experiencia.

Figura 5: Lista de cotejo torno paralelo

Fuente: Rondón, H. (2014)

51

Presentación de Resultados planilla de control y entrevista

En la planilla de control y entrevista al jefe del departamento se recolecto

la información de la capacidad de los integrantes del departamento así como

las condiciones y procedimientos que se realizan en el área tomando en

cuenta la opinión del jefe del departamento.

Esta información es importante, ya que de estas se puede detectar algún

fallo a nivel de recurso humano o algún problema que se genere en el

departamento por los procedimientos que se realizan.

El departamento cuenta con 5 personas que trabajan directamente en

esta área de Máquinas y Herramientas. De las planillas realizadas, se puede

observar que el personal que allí labora cuenta con la preparación tanto

académica, como profesional en la práctica para la función que son

requeridos.

De acuerdo a la entrevista al jefe del departamento, de las repuestas alas

preguntas realizadas se detecta poco conocimiento en el área análisis de la

operación. Por tal motivo los trabajos u operaciones que se realizan están

enfocados a las prácticas ya hechas y operaciones que constantemente se

llevan a cabo, tales como poner en práctica los análisis en el departamento y

enfocar al personal al mismo mejorara el rendimiento, seguridad y

condiciones para los trabajos que se realizan.

Para el personal que allí labora las condiciones de las máquinas son

adecuadas, al igual las operaciones que se realizan. Consideran que si son

adecuada las condiciones, al igual que los aspectos ergonómicos. Como se

puede observar, solo queda organizar el departamento con un análisis de la

operación para que el trabajo sea eficaz y eficiente, seguro y su vez

placentero para el trabajador.

52

De los resultados obtenidos, luego de la aplicación de la lista de cotejo,

pudo determinarse que las máquinas, herramientas y equipos del Taller en el

Sistema Teleférico de Mérida, aunque fueron adquiridas hace tiempo,

todavía se mantienen operativas y cumplen su función, es decir, brindan la

utilidad necesaria; además estas son las que se recomiendan para este tipo

de actividad y cumplen con las características requeridas. Se realizaron 4

listas de cotejo (ver figura 5, anexo 15, 15.1, 15.2) tomando en cuenta las

principales maquinas del departamento.

En cuanto a la ubicación de las máquinas y herramientas, se realizó un

estudio para determinar si cumplía con los requerimientos de espacio

necesario, a su vez para saber si los objetos o material alrededor podrían

afectar el desplazamiento del operador así como de materiales. No se tienen

registros o historial de los procedimientos que se realizan en el

departamento, por tal motivo se complica conocer los recorridos del operario

así como movimientos del mismo. Se concreta el estudio con la experiencia y

destreza del operador de la máquinas y realizando seguimiento de algunas

operaciones por medio de observación directa.

Debido a la antigüedad de las máquinas, no existen ningún tipo de

documento y o especificaciones de las mismas. La información que se

requiera de las mismas se localiza por medio de buscadores en Internet y se

ubica la máquina que se acerque en sus especificaciones. Con respecto al

material que se utiliza en los diferentes trabajos, no existe historial de los

mismos así como tampoco formatos de uso de los mismos. El uso de los

materiales se considera por la experiencia de los operadores de la

maquinaria tomando en cuenta especificaciones técnicas de los materiales y

adaptándolos al trabajo que se requiera para el momento.

53

La lista de cotejo Condiciones del Área (ver anexo 15.3) indica

principalmente, la iluminación en el área por los traga luz. Se podría decir

que es moderadamente buena. Afecta principalmente la iluminación entre las

máquinas la cual, para el momento de las operaciones y los momentos de

mediciones, se refleja por su deficiencia. El ruido de las máquinas no afecta

a los operarios. Esporádicamente los trabajos de latonería así como de

trabajos de herrería pueden afectar. La temperatura es la acorde para el

área. En el sitio no se trabajan con equipos que requieran temperaturas

controladas, por tal motivo este punto no afecta el área. La ventilación es

acorde en el área. Sólo el área de soldadura se debe hacer hincapié ya que

no tiene sistema de extractores para deshacer los gases tóxicos. Las

maquinas cuentan con equipos de protección tanto eléctrico como mecánico

para la seguridad del operador. Los operarios cuentan con equipos

personales de seguridad para las respectivas labores que se ejecutan.

Existen casos donde el trabajador no hace uso de los mismos por falta de

concientización en materia de seguridad industrial.

La lista de cotejo Manejo de Materiales e información de los mismos (ver

anexo 15.4), maneja información referente al tipo de material que se usa en

el área. En el departamento no existe historial del tipo de material que se

utiliza. El operario o jefe del área por su experiencia y conocimiento toman la

decisión del tipo de material tomando en cuenta las normas para cada

material composición y uso del mismo. Los materiales son los adecuados a

pesar de no existir registro del mismo. Se cumplen con las normas de los

materiales. El uso de estos es tanto nuevo como material de reciclaje. El

desplazamiento de materiales y equipos por el área, es afectado por

momentos por objetos que interfieren por su mala ubicación. Es

recomendable mejorar para evitar accidentes y agilizar los desplazamientos

por el área.

54

Estas listas de cotejo sirvieron como referencia para los análisis y

resultados en el área máquinas y herramientas así como también en el

análisis de la operación.

Diagrama de actividades, operación de proceso y recorrido

Es la representación grafica de los puntos en los cuales se introduce los

materiales al proceso y de la secuencia de todas las operaciones y

actividades del proceso, así como también el recorrido del operario para

realizar un trabajo determinado.

A. Proceso Poleas del sistema de carga.

A continuación se dará una breve descripción del componente y su

funcionamiento.

Una polea, es una, un dispositivo mecánico de tracción, que sirve para

transmitir una fuerza. En el caso del sistema teleférico de carga, su función

principal es la de soportar la fuerza del cable tractor y a su vez de guía del

mismo. El sistema de carga cuenta con un total de 160 poleas

aproximadamente en todo el recorrido en sus 3 teleféricos que componen

esta máquina simple (ver figura 6).

55

Figura 6: Poleas teleférico de carga

Fuente: Rondón, H. (2014)

El problema o falla que presenta este componente es debido al desgaste,

por la tracción que mantiene la guaya tractora constantemente. Por tal

motivo, se recurre a soldar la parte desgastada con soldadura especial, y a

su vez se mecaniza en el torno para la darle la forma que se requiere para

comenzar de nuevo su trabajo. El promedio de desgaste de esta polea es de

6 meses, tomado del plan de mantenimiento de la empresa.

A continuación se presenta el diagrama de actividades de este proceso.

56

1. Diagrama de proceso actual (perno).

Método actual Método propuesto Diagrama de procesos.

Sujeto del diagrama: Soldar poleas y mecanizados de Fecha: 30/09/2013 De las mismas (mantenimiento preventivo) Hecho por: Henry Rondón Diagrama N: 1 Departamento: maquinas y herramientas y soldadura Hoja: 1 de: 1

Distancia en metros.

Tiempo en días

Símbolos del diagrama

Descripción del proceso

0 m Se prepara material soladura y equipo.

21m Se traslada material a dpto. soldadura

0m Se sueldan poleas.

0m Después de cada 20 min de soldar se reposa 10 min por seguridad.

0m Se inspecciona de ser necesario se suelda algún detalle

0m La primera polea tiene una demora tomando encuentra que se debe enfriar para mecanizado.

25m Se traslada a maquinas y herramientas

0m Se acopla polea en soporte para mecanizado

4m Se traslada al torno

0m Se mecaniza polea

0m Se inspecciona polea (medidas), de ser necesario, se mecaniza de nuevo.

4m Se traslada a mesa para retirar de base

0m Se retira de base de torneado.

80m Se traslada a departamento mecánico

0m Se almacena en dpto. mecánico para su respectivo cambio.

RESUMEN

Método actual Método propuesto Diferencia

7

5

2

2

134m

57

2 6 1 1

1

2

4

5

3

7

1. Diagrama de operación actual (perno).

Empresa: SISTEMA TELEFERICO DE MERIDA Departamento : TALLER

Método: Actual X

Propuesto

Operación: REPARACION POLEAS DE ENTRADA Y SALIDA DEL SISTEMA DE CARGA

Fecha: 14/08/2013 Encargados de la Operación: Abdón Uzcategui (soldador) y Joel rincón (tornero)

Elaboro el diagrama: Henry José Rondón Fernández Diagrama 1

Soldadura poleas mecanizado poleas

2 m 1 m

2h 35 min

10s 10 s

3min 5 min

1min

Operación

Inspección

Cantidad tiempo

7 2 h 47min 0s

3 0h 0min 20s

58

Área de soldadura

Área latonería y pintura

LEYENDA

CEPILLO

TORNO

TALADRO

FRESADORA

SEGUETA

PRENSA

HERRAMIENTAS

ESMERIL DE BANCO

MATERIAL SOLDADURA

BANCO DE TRABAJO

1. Diagrama de recorrido actual (perno).

4

3

2

1

AREA DE

ALMACEN

VERNIER MEDIR

1

2

3

4

59

El diagrama de recorrido indica el camino el cual realiza el o los

operarios: 1- Se prepara material y se sueldan poleas en el área específica

para el mismo, 2- Después que la polea paso por el proceso de chequeo y

enfriado se acopla en base especial para montaje del torno, 3- Después de

acoplada se envía al torno para el respectivo mecanizado de la polea, 4- Se

retira del torno y se envía a mesa para el desmontaje de la base especial y

luego se entrega al departamento mecánico.

Examinar críticamente los hechos.

Para obtener mejoras se busca la innovación deducidas analíticamente

por medio de un método sistemático, después de seleccionado la tareas se

registran los hechos por diagramas y a continuación se examinan los hechos.

Esto se hace con la llamada “técnica de cuestionamiento o del

interrogatorio”, la cual es una serie sistemática y progresiva de preguntas

sobre el propósito, lugar, sucesión, persona y medio de la tarea en estudio.

Las preguntas preliminares que realizan en este capítulo y las preguntas

de fondo se responderán en el capitulo V (la propuesta).

Preguntas preliminares.

Propósito ¿qué?

¿Qué se hace en realidad?

Se sueldan (rellenan las poleas), para luego llevarse al torno y ser

mecanizado, y llevarse al ajuste necesario (ver anexo 16).

¿Por qué hay que hacerlo?

Hay que hacerlo para, rehusar dichos componentes tomando en cuenta

que por el desgaste excesivo por el roce de las guayas, hay que hacer

cambios por mantenimiento preventivo.

60

Lugar ¿Dónde?

¿Dónde se hace?

La soldadura se realiza específicamente en las afueras del área

maquinas y herramientas, en el área de soldadura. El mecanizado se realiza

en el área máquinas y herramientas, en el torno.

¿Por qué se hace allí?

Principalmente se hace allí porque son las aéreas que están definidas

para estas labores.

Secuencia ¿Cuándo?

¿Cuándo se hace?

Se realiza cuando hay en stock poleas para ser soldadas y para

mecanizar tomando en cuenta el plan de mantenimiento que lleve la

empresa.

¿Por qué se hace en ese momento?

Se hace en ese momento porque al llegar este material al departamento

se deben preparar para mantener el stock de repuesto para el mantenimiento

preventivo.

Persona ¿Quién?

¿Quién lo hace?

El trabajo de soldadura lo realiza el soldador especializado en esa área

al igual que el tornero es el encargado de mecanizar las piezas.

¿Por qué lo hace esa persona?

Estas personas lo hacen porque tienen la experiencia en el área, han

realizado este tipo de trabajo en otras empresas o adquirieron la misma con

los años de trabajo, tomando en cuenta que están bajo la supervisión del

jefe del área.

Medios ¿Cómo?

¿Cómo se hace?

61

Para comenzar el proceso se prepara el material de soldadura y equipo

de seguridad. Se suelda la polea, se finiquita soldadura, se deja enfriar a

temperatura ambiente, se acopla en base para torno, se coloca en el torno,

se mecaniza, se le da el ajuste necesario, se retira del torno se desarma de

la base y por último se inspecciona imperfecciones y se entrega al

departamento mantenimiento mecánico para su ensamble y montaje.

¿Por qué se hace de ese modo?

Se hace de este modo, porque es el adquirido por el tiempo y aprendizaje

de trabajadores anteriores que pasaron por estos cargos y por la estructura

que con lleva este trabajo.

B. Proceso Mordazas del sistema de carga.

A continuación se dará una breve descripción del componente y su

funcionamiento.

Una mordaza es una herramienta que mediante un mecanismo de husillo

o de otro tipo permite sujetar por fricción una pieza presionándola en forma

continua. En el caso del Sistema Teleférico de Mérida, este componente

forma parte de la polea Motriz (principal) del teleférico de carga, el cual tiene

como principal función sujetar por fricción la guaya tractora que da el

movimiento al teleférico de carga (ver figura 7).

Las mordazas están compuestas por tres componentes para su buen

funcionamiento, mordaza (perro), eje (pin) y resorte (ver anexo 17).

62

Figura 7: Mordazas teleférico de carga

Fuente: Rondón, H. (2014)

El problema principal, de este mecanismo, es el desgaste que sufren las

mordazas por la fricción existente al momento del movimiento del sistema

teleférico de carga. Véase anexo 18 para observar una mordaza soldada y

preparada para mecanizado.

A continuación se presenta el diagrama de actividades de este proceso.

63

2-Diagrama de proceso actual (mordaza)

Método actual Método propuesto

Diagrama de procesos.

Sujeto del diagrama: Soldar mordazas y mecanizados de Fecha: 30/09/2013 De las mismas (mantenimiento preventivo) Hecho por: Henry Rondón Diagrama N: 2 Departamento: maquinas y herramientas y soldadura Hoja: 1 de: 1

Distancia en metros

Tiempo en días

Simbolo del diagramas

Descripción del proceso.

0m Se prepara material soladura y equipo.

21m Se traslada material a dpto. soldadura

0m Se sueldan mordazas (perros)

0m Se inspecciona de ser necesario se suelda algún detalle

0m Las primeras mordazas tiene una demora tomando encuentra que se debe enfriar para mecanizado. 20 m

33m Se traslada a maquinas y herramientas

0m Se acopla mordazas en soporte para mecanizado (fresadora)

0m Se mecaniza mordaza (perro)

0m Se chequea medida estándar.

0m Se retira de la base (fresadora)

33m Se traslada a soldadura para mecanizado (esmerilado)

0m Se inspecciona de ser necesario se mecaniza (esmerila)

70m Se traslada a dep. Mantenimiento mecánico.

0m Se almacena para su respectivo uso.

RESUMEN

Método actual Método propuesto Diferencia

7

4

1

3

157 m

64

1

2

1 1 3

4

5

2

6

3 7

2-Diagrama de operación actual (mordaza)

Empresa: SISTEMA TELEFERICO DE MERIDA Departamento : TALLER

Método: Actual X

Propuesto

Operación: REPARACION MORDAZAS (PERROS) DE POLEAS MOTRIZ DEL TELEFERICO DE CARGA

Fecha: 21/08/2013 Encargados de la Operación: Abdón Uzcategui (soldador) y Xavier Hernández (fresador)

Elaboro el diagrama: Henry José Rondón Fernández Diagrama 2 .

Soldadura fresado esmerilado

2 min 1 min 2min

1 min 4 min 1min 10s

1 min 10 s 30s

Operación

Inspección

Cantidad Tiempo

7 0h 13min 0s

3 0h 0min 50s

65

Área de soldadura

Área latonería y pintura

LEYENDA

CEPILLO

TORNO

TALADRO

FRESADORA

SEGUETA

PRENSA

HERRAMIENTAS

ESMERIL DE BANCO

MATERIAL SOLDADURA

BANCO DE TRABAJO

2- Diagrama de recorrido actual (mordaza)

3

2

1

AREA DE

ALMACEN

VERNIER MEDIR

1

2

3

66

El diagrama de recorrido indica el camino el cual realiza el o los

operarios: 1- Se prepara material y se sueldan Mordazas en el área

específica para el mismo. 2- Después que la mordaza pasa por el proceso de

chequeo y enfriada, se acopla en base especial para fresadora y se procede

a mecanizar. 3- Se envía a el área de esmerilado se le da el acabado final a

la mordaza.

Examinar críticamente los hechos.

Para obtener mejoras se busca la innovación deducidas analíticamente

por medio de un método sistemático, después de seleccionado la tarea se

registran los hechos por diagramas y a continuación se examinan los hechos.

Esto se hace con la llamada “técnica de cuestionamiento o del

interrogatorio”, la cual es una serie sistemática y progresiva de preguntas

sobre el propósito, lugar, sucesión, persona y medio de la tarea en estudio.

Las preguntas preliminares se realizaron en este capítulo y las preguntas

de fondo se responderán en el capitulo V (la propuesta).

Preguntas preliminares.

Propósito ¿qué?

¿Qué se hace en realidad?

Se sueldan (rellena la mordaza), para luego llevarse a la fresadora y ser

mecanizado, y luego esmerilarse y darle el acabado requerido (ver anexo 18)

¿Por qué hay que hacerlo?

Hay que hacerlo para rehusar dichos componentes tomando en cuenta

que por el desgaste excesivo debido al roce de las guayas, hay que hacer

cambios por mantenimiento preventivo.

Lugar ¿Dónde?

67

¿Dónde se hace?

La soldadura se realiza específicamente en las afueras del área

máquinas y herramientas en el área de soldadura. El mecanizado se realiza

en el área maquinas y herramientas fresadora.

¿Por qué se hace allí?

Principalmente se hace allí porque son las aéreas que están definidas

para estas labores.

Secuencia ¿Cuándo?

¿Cuándo se hace?

Se realiza cuando hay en stock de las mismas para ser soldadas y para

mecanizar, tomando en cuenta el plan de mantenimiento que lleve la

empresa.

¿Por qué se hace en ese momento?

Se hace en ese momento porque al llegar este material al departamento

se deben preparar para mantener el stock de repuesto para el mantenimiento

preventivo.

Persona ¿Quién?

¿Quién lo hace?

El trabajo de soldadura lo realiza el soldador especializado en esa área

al igual que el fresador el encargado de mecanizar las piezas.

¿Por qué lo hace esa persona?

Estas personas lo hacen porque tienen la experiencia en el área, han

realizado este tipo de trabajo en otras empresas o adquirieron la misma con

los años de trabajo, tomando en cuenta que están bajo la supervisión del

jefe del área.

Medios ¿Cómo?

¿Cómo se hace?

68

Para comenzar el proceso se prepara el material de soldadura y equipo

de seguridad. Se suelda la polea, se finiquita soldadura, se deja enfriar a

temperatura ambiente, se acopla en base para fresar, se mecaniza, se le da

el acabado necesario, se retira de la maquina y por último se inspecciona

imperfecciones y se entrega al departamento mantenimiento mecánico para

su ensamble y montaje.

¿Por qué se hace de ese modo?

Se hace de este modo, porque es el adquirido por el tiempo y aprendizaje

de trabajadores anteriores que pasaron por estos cargos y por la estructura

que con lleva este trabajo.

C. Proceso Pernos del sistema de carga.

A continuación se dará una breve descripción del componente y su

funcionamiento.

El perno es una pieza metálica larga de sección constante cilíndrica,

normalmente hecha de acero o hierro. Está relacionada con el tornillo pero

tiene un extremo de cabeza redonda, una parte lisa, y otro extremo roscado

para la chaveta, tuerca, o remache, y se usa para sujetar piezas en una

estructura, por lo general de gran volumen.(ver figura 8)

Este elemento metálico es el encargado de sujetar las poleas de los

balancines así como también los balancines de las bases principales en las

torres (ver anexo 19). Esta hecho con acero especial 1045. Las

especificaciones están relacionadas con el uso del elemento así como el

tratamiento en caso de ser requerido (normas AISI-SAE). Estas especifican

el tipo de acero que se debe usar de acuerdo al trabajo que se requiera. Se

69

tomará en cuenta esta norma para reseñar el tipo de acero que se debe

utilizar de acuerdo a lo establecido en la misma).

El principal problema de este elemento es el desgaste, debido al trabajo

al que es sometido puede tener varias causas, el trabajo excesivo, mala

alineación de los balancines, desgaste de los balancines y problemas con los

rodamientos.

Figura 8: Perno

Fuente: Rondón, H. (2014)

A continuación se presenta el diagrama de actividades de este proceso.

70

3-Diagrama de proceso actual (perno)

Método actual Método propuesto

Diagrama de procesos.

Sujeto del diagrama: Mecanizado de Perno para poleas y Fecha: 30/09/2013 y balancines de carga Hecho por: Henry Rondón Diagrama N: 3 Departamento: maquinas y herramientas y soldadura Hoja: 1 de: 1

Distancia en metros

Tiempo en días

Simbolo del diagramas

Descripción del proceso.

60 m Se traslada la barra de almacén a maquinas y herramientas.

0m Se corta material (segueta mecánica)

0m Se verifica medida primer corte

0m Al primer corte hay una demora de 7 min al cortar el material.

4m Se traslada al torno y se monta en mordazas.

0m Se centra la barra y perfora entre puntos.

0m Se verifica medidas entre puntos.

0m Se cilindra a diferentes medidas de la pieza

0m Se inspecciona diferentes ajuste en la pieza

0m se realiza rosca

0m Se inspecciona roscado y acabado

6m Se traslada eje al taladro para perforación para grasera.

0m Se perfora agujeros para grasera

0m Se realiza rosca manual

0m Se verifica medidas

2 m Se traslada a fresadora

0 m Se realiza ranura para sujeción

80m Se traslada al dep. mantenimiento mecánico

0m Se almacena para su respectivo uso

RESUMEN

Método actual Método propuesto Diferencia

7

4

5

152 m

71

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

7

3-Diagrama de operación actual (perno)

Empresa: SISTEMA TELEFERICO DE MERIDA Departamento : TALLER

Método: Actual X

Propuesto

Operación: Mecanizado de Perno para poleas y balancines de carga

Fecha: 23/08/2013 Encargados de la Operación: Juan Rodríguez (mecánico) y Joel Rincón (Tornero)

Elaboro el diagrama: Henry José Rondón Fernández Diagrama 3 .

Cortar barra tornear taladrar fresadora

15m 3 m 3 m 7 m

10s 2m

10s 45m 10s

1m

25m

15s

Operación

Inspección

CANTIDAD TIEMPO

7 1h 40min 0s

5 0h 1min 45s

72

Área de soldadura

Área latonería y pintura

LEYENDA

CEPILLO

TORNO

TALADRO

FRESADORA

SEGUETA

PRENSA

HERRAMIENTAS

ESMERIL DE BANCO

MATERIAL SOLDADURA

BANCO DE TRABAJO

3-Diagrama de recorrido actual (perno)

3

2

1

AREA DE

ALMACEN

VERNIER MEDIR

1

2

3

4

4

73

El diagrama de recorrido indica el camino el cual realiza el o los

operarios: 1-Se retira material de almacén barra de acero para ser preparado

o cortado para mecanizar. 2- Después de ser cortado por la segueta

mecánica es enviado para el torno para ser mecanizado. 3-Se envía al

taladro para ser perforado y realizado la rosca para la grasera. 4- Se

mecaniza en fresadora la cabeza del perno para la base de sujeción.

Examinar críticamente los hechos.

Para obtener mejoras se busca la innovación deducidas analíticamente

por medio de un método sistemático, después de seleccionado la tarea se

registran los hechos por diagramas y a continuación se examinan los hechos.

Esto se hace con la llamada “técnica de cuestionamiento o del

interrogatorio”, la cual es una serie sistemática y progresiva de preguntas

sobre el propósito, lugar, sucesión, persona y medio de la tarea en estudio.

Las preguntas preliminares se realizaron en este capítulo y las preguntas

de fondo se responderán en el capitulo V (las propuestas).

Preguntas preliminares.

Propósito ¿qué?

¿Qué se hace en realidad?

Se corta el material (barra) se mecaniza, se perfora y se fresa la base de

sujeción.

¿Por qué hay que hacerlo?

Se debe hacer porque por el trabajo que mantiene el teleférico de carga

este material sufre fatiga y se desgasta y hay que realizarlos para mantener

el stock necesario de recambio.

Lugar ¿Dónde?

¿Dónde se hace?

74

Se hace en el área de máquinas y herramientas la mayoría de las

operaciones.

¿Por qué se hace allí?

Principalmente se hace allí porque son las aéreas que están definidas

para estas labores.

Secuencia ¿Cuándo?

¿Cuándo se hace?

Principalmente se hacen cuando el departamento mecánico necesita

para realizar recambios. Se debe tomar en cuenta que en el departamento

solo existe un solo torno y se deben alternar para varias tareas.

¿Por qué se hace en ese momento?

Se hace en ese momento porque al llegar este material al departamento

se deben preparar para mantener el stock de repuesto para el mantenimiento

preventivo.

Persona ¿Quién?

¿Quién lo hace?

El ayudante de taller realiza el corte, perforado, rosca para grasera y

sujeción para llave, el tornero realiza el mecanizado.

Medios ¿Cómo?

¿Cómo se hace?

Se busca el material en almacén, se corta, luego se envía a tornería, se

mecaniza sus diferentes operaciones (cilindrar, refrentar, entre otras). Luego

se envía al taladro para perforar y luego realizar rosca para grasera de ser

necesario (hay ejes que no necesitan ser perforados ya que el rodamiento

usado es el 2 z). Por último, se realiza en fresadora la sujeción para la llave

de retención.

75

¿Por qué se hace de ese modo?

Se hace de este modo, porque es el adquirido por el tiempo y aprendizaje

de trabajadores anteriores que pasaron por estos cargos y por la estructura

que con lleva este trabajo.

Se debe tomar en cuenta que el procedimiento para los diferentes

trabajos que se realizan en máquinas y herramientas llevan el mismo

proceso de operaciones y recorrido por tal motivo no se hacen diagramas de

todas. Al mejorar un proceso se puede usar el mismo procedimiento para las

diferentes operaciones.

Análisis diagramas y procesos

Después de elegir el trabajo, que se iba a estudiar, la siguiente etapa

fue registrar los hechos relativos al modo existente. Se idearon técnicas o

instrumentos de anotación de modo que se pudiera consignar información

detallada con precisión y al mismo tiempo en forma estandarizada al fin de

que todos los interesados las comprendan de inmediato.

Analizando los diferentes diagramas tomando en cuenta los exámenes

críticos de cada uno de ellos, se pudo observar, algunas operaciones e

inspecciones que se podían obviar para agilizar los trabajos que se realizan y

mejorar el rendimiento, así como desplazamientos del operario que podían

agilizarse o disminuirse para optimizar el tiempo de las operaciones, y

facilidades para el operario.

Con las operaciones realizadas para el momento del estudio, se pudo

constatar que el personal está capacitado para dichas labores. Las máquinas

funcionaron a la perfección sin presentar al momento retardos debido a

maquinarias o al personal.

76

Las operaciones que se realizan están determinadas por la necesidad

que requiera el teleférico de carga. Tomando en cuenta que actualmente no

se cuenta con un plan de mantenimiento destinado para estos tipos de

componentes (poleas, ejes y mordazas), el departamento taller repara las

diferentes maquinas simples y las mantiene en stock para que el

departamento mecánico se encargue de su recambio al momento que se

requiera. Un requisito principal es mantener un stock para cualquier

mantenimiento requerido.

De las diferentes evaluaciones realizadas en el área, se detalla

primordialmente, como falla principal en la operación, el recorrido que realiza

el operario. El mismo se debe mejorar creando sitios especifico del material

para disminuirlo. Así como también cambiar los espacios de las operaciones

más cercanas para disminuir los recorridos.

La creación de un espacio específico dentro del área taller para

soldadura, que cumpla con los requerimientos de seguridad

necesarias, disminuiría considerablemente los recorridos del

operario.

La remodelación del área implicaría la creación de una de

almacenaje, en la cual se mantenga en stock el material necesario

para los trabajos de soldadura y de mecanizado. Esto reduciría

considerablemente el recorrido del operario.

Creación de áreas para equipos y herramientas.

Para esto se debe considerar una remodelación de la instalación. La cual

se detalla en la fase III, distribución de planta.

Recorrer distancias cuesta dinero. Mientras menos distancia se recorra, mejor. Es posible que mediante la reorganización de máquinas o departamentos seamos capaces de reducir las distancias recorridas, (Meyers, Fred 1999, pág.51)

77

El estudio del análisis de la operación, nos dio más aspectos en los

cuales mejorar, tomando en cuenta los diferentes estudios ya realizados.

Fase áreas críticas mediante el análisis de la operación

El análisis de la operación es un procedimiento empleado por el

ingeniero de métodos para analizar todos los elementos productivos y no

productivos de una operación con vista su mejoramiento.

Este procedimiento es tan efectivo tanto en la planeación de nuevos

centros de trabajo como en el mejoramiento de los existentes. El análisis de

la operación tiene 10 enfoques: Finalidad de la operación, diseño de la pieza,

tolerancias y especificaciones, material, proceso de fabricación, preparación

y herramientas, manejo de materiales, distribución de planta, condiciones de

trabajo y principios de la economía de movimientos. En el capítulo V se da la

propuesta del análisis de los resultados.

Cuando se usan los enfoques del análisis al estudiar cada operación, la

atención se centra en las partes que tienen más oportunidad de producir

mejoras. Sin embargo no todos los enfoques se aplican en cada actividad de

un diagrama de flujo, pero en general deben considerarse más de uno.

1- Finalidad de la operación: Es el paso más importante, la

mejor manera de simplificar una operación es formular una manera de

obtener los mismos resultados o mejoras.

En este enfoque se trata de conocer la operación, la manera como se

hace, si se hace de la manera correcta, si procedimientos son los

adecuados, si se pueden eliminar operaciones o combinar las mismas,

verificar si existe tiempo de ocio ¿Es la secuencia de la operación la mejor y

se debe realizar esta operación en este departamento o se puede hacer en

otro departamento para mejorar?

78

Para este enfoque ya tenemos las operaciones analizadas en los

diagramas A, B, C. Se observaron y ya se plasmaron cuáles eran las

operaciones de los trabajos en estudio y los diferentes recorridos que se

realizan.

Se pueden eliminar operaciones en los diferentes procesos para agilizar

las operaciones así como re usar material en las operaciones.

En la actividad A se detalla que las operaciones que corresponden están

ajustadas a las necesidades de la operación por tal motivo un cambio de

operación no es acorde para la misma.

En la actividad B, por ser muy parecida a la actividad anterior se notan

pocos cambios. Más que tratar de eliminar las inspecciones, ya que se

detectan que las mismas se realizan a veces sin necesidad, se podría

mejorar teniendo a la mano una plantilla con la cual se evita estar realizando

mediciones de la pieza.

En la actividad C, se puede estudiar la posibilidad de eliminar la

operación, de taladrado. Esta se hace para realizar los sistemas de engrase

de los rodamientos de las poleas. La empresa adquiere rodamientos Z o RS

(una tapa).

Al eliminar la operación de taladrado, y utilizando rodamientos sellados

2Z o 2RS podemos trabajar con la vida estándar del rodamiento, teniendo

como cambio la vida útil de los mismos por hora de trabajo. Así eliminamos la

operación que lleva control del mantenimiento.

Al eliminar una operación se ahorra el costo de la instalación de un método mejorado y no hay interrupciones o retrasos, pues no se desarrolla, prueba e instala ese método mejorado. No tiene que capacitarse a los operarios y la resistencia al cambio se

79

minimiza cuando se elimina una tarea o actividad innecesaria. (Freivalds, A. pág.75)

2- Diseño de la pieza: Un buen Ing. de Métodos debe revisar todos

los diseños en busca de mejoras posibles.

En este enfoque se trata de conocer el diseño, la manera como se hace.

Si se hace de la manera correcta, si los procedimientos son los adecuados, si

se pueden eliminar operaciones o combinar las mismas, verificar si existe

tiempo de ocio. ¿Es la secuencia de la operación la mejor y se debe realizar

esta operación en este departamento o se puede hacer en otro departamento

para mejorar?

Como se detectó en la listas de cotejo de materiales y manejo (ver anexo

15.4) es nula la información que se tiene de los materiales, los productos

que se realizan van acorde a piezas ya realizadas que salen a desecho y se

usa como plantilla. De las actividades A, B y C, se concluye que debería

realizar un rediseño en el modelo C (ver anexo 20), el diseño original del eje

con la de una ranura para la fijación y apriete del mismo.

Se recomienda cambiar a un sistema tipo cuña o de llave (ver anexo 21)

el cual genera mayor confiabilidad y seguridad al trabajador. Aunque el

tiempo de operación no varía, se proporciona seguridad y mejor manejo de

la pieza.

3- Tolerancias y Especificaciones: Se relacionan con la calidad del

producto. A veces se tiende a incorporar especificaciones más rígidas de lo

necesario. Tomando en cuenta que en el departamento no se cuenta con

planos detallados de las piezas que se realizan, se complica el saber las

tolerancias con las que cuenta cada una de las piezas. Esto acarrea pérdida

de tiempo buscando la información en piezas ya existentes.

80

En cuanto a las especificaciones y tolerancias de las diferentes piezas

que hemos estudiado, no debe haber variaciones. Se recomendaría realizar

planos, de los diferentes componentes los cuales especifique las diferentes

tolerancias, para que así el operario, al realizar las piezas, sepa con el tipo

de medidas que debe trabajar.

Las tolerancias están especificadas, ya sea en manuales de ajuste de

rodamientos, o de ejes, los cuales puede estar predeterminados. Pero

mantener al operario, en contacto directo con las operaciones que realiza,

mejora la calidad de trabajo.

Investigando las tolerancias y especificaciones y tomando las medidas necesarias, la compañía puede reducir los costos de inspección, minimizar el desperdicio, disminuir costos de reparación y mantener una buena calidad, (Freivalds, A. pág.82)

4- Material: Es uno de los primeros puntos que se debe

considerar. A veces suele ser difícil escoger el material correcto debido a la

gran variedad disponible. Los analistas de métodos deben examinar las

siguientes posibilidades para los materiales directos e indirectos:

Encontrar un material menos costoso

Encontrar materiales que sean más fáciles de procesar

Usar materiales de manera más económica

Usar materiales de desecho

Usar herramientas y suministros de manera más económica

Estandarizar los materiales

81

Encontrar el mejor proveedor respecto a precio y disponibilidad

Como se ha mencionado en los puntos anteriores, una de las fallas

principales existentes es que no hay plasmado información sobre los

materiales con los cuales se trabajan.

Como recomendación principal se debe realizar un estudio, a los

materiales y verificar las características de los mismos. O aprovechar el

hecho de que existen manuales (AISI-SAE). Que indican las características

de los metales, mecanizado, uso, tratamiento térmico, estiramiento entre

otros. Tomando en cuenta esta información se puede acercar a las

características del metal y comprarlo según las exigencias.

Se pueden usar material de desecho tomando en cuenta que existen

productos que ya no se usan pero que pueden ser reciclados. Se prueba su

maquinado y se puede proceder a su reuso.

De acuerdo al costo del material, se debe buscar el proveedor más

económico. Para dichas compras, las características de la adquisición de las

barras de metal deben realizarse con 2 o 3 mm de diámetro mayoral

necesario para que el desperdicio sea mínimo. Se debe tomar en cuenta que

este diámetro mayor con el que cuente la barra es para centrar la pieza entre

puntos.

Los materiales deben ser estandarizados. Se deben realizar planillas de

identificación de las piezas con el tipo de material a usar con sus

características para que el operador tenga en cuenta el material con el que

va a trabajar.

Con frecuencia los materiales se pueden recuperar en lugar de venderse como desperdicio. Los productos secundarios de una porción no trabajada o de desperdicio, pueden ofrecer posibilidades reales de ahorro (Freivalds, A. pág.85)

82

5- Proceso de fabricación: Para perfeccionar el proceso de

manufactura , el analista debe considerar lo siguiente

Reorganización de las operaciones

Mecanizado de las operaciones manuales

Utilización de instalaciones mecánicas más eficientes

Operación más eficiente de las instalaciones mecánicas

Fabricación cerca de la forma final

Uso de robots.

Las operaciones que se realizan en el departamento, tomando en cuenta

los diferentes procesos, son los indicados de acuerdo con la maquinaria, con

la que se dispone. Se puede detallar que la maquinaria existente,

principalmente el torno que es de mayor uso, es en el mayor de los casos

manual, solo es automático el carro horizontal y vertical, por tal motivo se

podría decir que un 50% es manual y el otro 50% automático.

Esta máquina es en mayor proporción la de más uso en el

departamento. Tomando en cuenta que para el mantenimiento de los ejes

poleas y cualquier otro trabajo que se requiera es usada esta máquina, hay

momentos en los que, se requiere otro tipo de pieza, para uso del torno,

encontrándose por momentos conflictos en las operaciones.

En un proyecto más concienzudo se debe tomar la posibilidad de adquirir

un torno CNC para que acelere los trabajos de los ejes, y las poleas.

También actualizar las siguientes maquinas, segueta mecánica, prensa

hidráulica y taladro de columna, ya que a pesar que están en funcionamiento,

por su tiempo de trabajo cuentan con desgastes en sus bancadas y los

trabajos que allí se realizan tardan más tiempo de lo común y el ajuste a

veces no es el adecuado. Con esto se lograría más rapidez en las labores y

precisión en las mismas.

83

El equipo moderno es capaz de cortar a mayores velocidades con más exactitud en maquinas rígidas y flexibles que emplean controles y materiales para herramientas avanzados. (Freivalds, A. pág.87)

6- Preparación y herramientas: En la entrevista al encargado del

departamento, se pudo constatar que las herramientas con las que cuenta el

departamento son las adecuadas para las labores que allí se realizan, en

inspección visual del uso y estado de las mismas, se puede confirmar que

están operativas.

Las herramientas o útiles de corte, se mantienen en stock. Para el

momento del uso para evitar paradas innecesarias en la producción, el jefe

del departamento realiza inventarios cada 2 meses.

Las máquinas y herramientas que se requieren en un departamento de

este tipo son muy variadas, y este cuenta en su mayoría con el stock

necesario para los diferentes trabajos en el área. Equipos de medición como

tornillos micrométricos, comparador de caratula, vernier en milímetros y

pulgadas, plantilla para cuchillas, calibrador de rosca, falsa escuadra entre

otros, herramientas de corte fresas, cuchillas widia, acero rápido para

interiores y exteriores, para roscas, etc. También se pueden hallar

herramientas de corte como fresas, cuchillas, tarrajas, machos, entre otras,

herramientas manuales, martillo, llaves, copas extractores etc. Eléctricas,

taladro, esmeril, dremell, cizalla etc. así como diferentes equipos, como

maquinas de soldar, equipo de oxicorte entre otras.

Como prioridad, en este punto se pudo constatar que el afilado o

preparación de las herramientas de corte se realiza al momento de efectuar

el trabajo. Por tal motivo, se pierde tiempo, así como mejor ubicación de las

herramientas para reducir los tiempos de las operaciones.

84

Se recomienda que la preparación de las herramientas de corte sea en

momento de alguna demora de una de las operaciones o al final de la

jornada para que al otro día estén preparadas.

En cuanto a los porta herramientas, estos deben mantenerlos cerca de

cada una de las máquinas en las que se utilicen en la operación.

El tiempo de preparación incluye el tiempo dedicado a obtener herramientas y materiales, preparar la estación de trabajo para la producción, limpiarla y regresar las herramientas al almacén. Muchas veces es difícil controlar este tiempo y el trabajo que se hace es el menos eficiente. Un control de la producción efectivo puede reducirlo, si se responsabiliza la sección de despacho de proporcionar a tiempo las herramientas los calibradores y los materiales, y de que regresen al almacén después de terminar el trabajo se elimina la necesidad de que el operario deje la aérea de trabajo. (Freivalds, A. pág.97).

7- Manejo de materiales: El manejo de materiales incluye

movimiento, tiempo, lugar, cantidad y espacio. El manejo de material debe

asegurar que las partes, la materia prima y los materiales en el proceso se

muevan periódicamente de un lugar a otro.

Como es de recordar, este departamento no se caracteriza por realizar

producción en serie o en masa. Por tal motivo, el estudio del manejo de

materiales se debe basar de acuerdo a las necesidades del operario, para el

manejo de piezas que ingresan al departamento, cuidando su integridad

física, cantidad de material a transportar y el espacio necesario de

desplazamiento.

Para realizar un análisis eficiente, se deben tomar en cuenta la mayoría

los equipos y materiales que circulan por el departamento. Por la inspección

visual realizada, se pudo observar que en su mayoría los materiales que

85

circulan por el área son los mencionados en las actividades anterior

(mordazas, poleas, ejes), Se deben tomar en cuenta que en esta área se

realizan trabajo de mantenimiento y soldadura por lo que es común la

circulación de partes de motores eléctricos, reductores, ejes para poleas

entre otros, los cuales son de tamaño considerable. En muchos de los

casos algunos de estos equipos deber ser mecanizados.

La herrería es parte fundamental, por tal motivo se recomienda la

utilización de carretas para el traslado de material así como un estibador

manual hidráulico, En las propuestas capitulo V se especificara los tipo de

trasporte y necesidad.

Se pudo notar que en el torno el operario normalmente trabaja solo, y

hay materiales que requieren de una grúa para levantarlos. Se recomienda

una grúa fija en esa área que la maniobre el mismo operador. En el capitulo

V se especificará condiciones.

De ser necesario, si se realiza un área de almacenaje, se requiere de

una grúa móvil aérea para trasladar los materiales en el taller. Se

especificará en el capitulo V. En el área se detecta problemas de otro orden

tomando en cuenta que hay mesas de trabajo que están mal ubicadas y por

ende perturban el manejo de materiales. Por eso en la distribución de las

maquinarias y equipos se tomaran en cuenta estos detalles.

Con frecuencia se piensa en el manejo de materiales solo como trasporte y no se toma en cuenta el posicionamiento en la estación de trabajo que tiene la misma importancia. Como muchas veces se pasa por alto el posicionamiento del material en la estación de trabajo, quizás ofrezca mayores oportunidades de ahorro que el transporte. (Freivalds, A. pág.101)

86

Fase distribución del área.

8- Distribución de planta: La importancia principal de una

distribución de una instalación es:

Mayor aprovechamiento del espacio, equipos y personas

Mejorar el flujo de la información, materiales y personas

Mejorar la moral y la seguridad de las condiciones de trabajo

Mejorar la interacción con el cliente

Flexibilidad

Existen varios tipos de disposición de las instalaciones, disposición por

componente principal o fijo, disposición por producto o en línea, disposición

por proceso o función y distribución hibridas células de trabajo.

Para el tipo de instalación que se está estudiando trabajaremos con

Disposición por proceso o función, Todas las máquinas involucradas en

desarrollar un proceso en particular son agrupadas, fabrica de hilados,

tornerías, talleres, confección, etc.

Para conocer si las máquinas se encuentran con el espacio adecuado y

sitio acorde para los trabajos se tomarán en cuenta las gráficas de recorridos

y de procesos de actividades el cual se realizaron.

A continuación se especifica las medidas de las máquinas para el

cálculo y requerimiento de espacio según el método Guerchet. Es de

recordar que para el cálculo del espacio de las máquinas según este método

se necesitará la siguiente información.

Método de cálculo de superficies de Guerchet: La superficie total para una

sección o puesto de trabajo será la suma de tres superficies:

a) Superficie estática=Ses

b) Superficie gravitacional= Sg

87

c) Superficie evolutiva =Sev

ST=Ses+Sg+Sev

a) Superficie estática: la que ocupa físicamente la máquina

b) Superficie gravitacional: la superficie utilizada por los operarios

Sg=Ses*n

n:numero de lados operables

Para almacenes o máquinas automáticas n es cero

c) Superficie evolutiva: Superficie para el movimiento de materiales y

personal

Sev=(Ses+Sg)*k

k: coeficiente que varía entre 0.05 y 3 según el tipo de actividad productiva

Factores k:

El Factor k es el coeficiente que determina la altura de objetos desplazados,

así como de personas. Una fórmula para calcular k es la siguiente:

K=Hm/2*Hf

Donde Hm es el promedio de alturas de las máquinas o equipos móviles y Hf

es el promedio de alturas de maquinas o equipos fijos.

Observaciones:

Para los operarios se considera una superficie estática de 0,5 m2 y

una altura promedio de 1,65 m.

88

Los almacenes debidamente separados de las áreas de proceso,

mediante paredes, mallas, entre otros, no forman parte del análisis

Guerchet.

Para el cálculo de la superficie que hay que asignar a los puntos

de espera del material ubicados en las áreas de proceso, no se

considera la superficie de gravitación, sino únicamente la

superficie estática y de evolución.

Normalmente, la superficie ocupada por las piezas o los materiales

acopiados junto a un puesto de trabajo para la operación en curso

no dan lugar a una asignación complementaria, ya que está

comprendida en las superficies de gravitación y de evolución. Sin

embargo, si ocupara una superficie mayor del 30 % del área

gravitacional del puesto de trabajo, se debe considerar

independientemente como si fuera un punto de espera (punto

anterior).

Para el caso de estantes normalmente sólo se considera

superficie estática y de evolución. No obstante, si constantemente

se está trabajando con materiales, deberá considerarse además la

superficie de gravitación.

Para los equipos cuya vista de planta sean un círculo (tanques

entre otros) normalmente se considera N = 2 y la formula r2 para

el cálculo de la superficie estática.

Para el caso de hornos y equipos que tengan puertas batientes,

que para su operación deben mantenerlas cerradas, calcular la

superficie estática en esa posición.

89

Es importante señalar que el método desarrollado da los

requerimientos aproximados de área, quedando por hacer los

ajustes necesarios según las circunstancias para ampliar.

Se han estimado algunos valores de K para diferentes tipos de

industria

(Ver cuadro 3) especifica el factor K de acuerdo a la actividades productiva

Cuadro 3: Factor K de acuerdo a la actividades productiva

Fuente: Mitchell. (1990)

A continuación se especifica cálculo del área de las maquinas y estantes

presentes en el departamento maquinas y herramientas (ver tabla 1) (ver

figura 9).

90

Tabla 1: Cálculo del área máquinas y estantes.

Fuente: Henry Rondón

El requerimiento aproximado del área según los cálculos realizados es de

120 m2. A continuación se especifica la diferencia con el área existente en el

departamento.

Maquina

Can

tid

ad

La

do

s o

pe

rab

les

de

la m

aq

uin

a (

n)

Mediadas L*a

(Largo por ancho)

Su

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rfic

ie

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Se

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L*a

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n)

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v=

(Se

s+

sg

)K

Su

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rfic

ies’

tota

l

ST

=S

es+

sg

+S

ev

Torno paralelo 1 2 3,65 m * 0,90 m 3,285 m2

6,57 m2 19,71 m

2 29,565 m

2

Fresadora 1 1 1,50 m * 1,45 m 2,175 m2 2,175 m

2 8,7 m

2 13,05 m

2

Taladro de columna 1 3 0,91 m * 0.60 m 0,546 m2 1,638m

2 4,368 m

2 6,552 m

2

Prensa hidráulica 1 2 1,70 m * 0,96 m 1,632 m2 3,264 m

2 9,792 m

2 14,688 m

2

Segueta mecánica 1 3 1,30 m * 0,60 m 0,78 m2 2,34 m

2 6,24 m

2 9,36 m

2

Limadora 1 1 2,20 m * 1,32 m 2,904 m2 2,904 m

2 11,61 m

2 17,424 m

2

Horno 1 1 1,50 m * 1,10 m 1,65 m2

1,65 m2

6,6 m2

9,9 m2

Estantes para herramientas

1 1 3,5 m *0,40 m 1,4 m2

0 2,8 m2

4,2 m2

Estante útiles 2 1 1,00 m * 1,00 m 1,00 m2

0

2 m2

6 m2

Mesa de trabajo 2 4 1,00 m * 1,00 m 1,00 m2 0 2 m

2 6 m

2

Esmeril de banco 1 1 1,00 m * 1,00 m 1,00 m2 0 2 m

2 3 m

2

Espacio total 119, 739 m2

91

Área de soldadura

Área latonería y pintura

LEYENDA

CEPILLO

TORNO

TALADRO

FRESADORA

SEGUETA

PRENSA

HERRAMIENTAS

MATERIAL SOLDADURA

BANCO DE TRABAJO

HORNO

11,80 m

Figura 9: Área actual departamento taller

Fuente: Rondón H. (2014)

AREA DE

ALMACEN

VERNIER

MEDIR

15,70m

92

El área cuadrada existente en el taller mecánico es de 185,26 m2. Esto

quiere decir que el área existente es suficiente para la distribución de las

máquinas. Detallando cada uno de los espacios actuales de la maquinaria

(ver figura 9), éstas se encuentran con el área requerida para cada una de

sus funciones por tal motivo no se sugieren cambios en las mismas.

El área existente 185,26 m2 - 119,739 m2 = 65, 521 m2sin uso

Posibles mejoras a realizar:

El área que sobra en el departamento es área para almacenaje de

materiales, en muchos casos desechos. Por tal motivo se sugiere para

disminuir el recorrido en el área en las actividades acondicionar un

área especial de soldadura con dos cubículos preparados con

protección de seguridad así como extractores para los gases tóxicos.

Realizar un área de materiales necesarios, para disminuir el recorrido

de ir al almacén.

Solo la máquina limadora se encuentra en un área en la cual fue

colocada una puerta. Por ello afecta las labores al momento de

usarla, Se sugiere sellar esta puerta y utilizar otras entradas alterna

mientras se usa esta máquina.

En el capítulo V Propuestas, se detallarán más a fondo los cambios a

realizar en el área.

9- Condición de trabajo: Se refiere al estado en que el

trabajador realiza una actividad. Las condiciones pueden abarcar

iluminación, ruido, calefacción, seguridad entre otras. Realizar un trabajo

altamente detallado de esta área entraría en otro proyecto tomando en

cuenta lo extenso de este tema. Por eso en el análisis de la operación solo

se detallarán problemas observados en las actividades que se realizan.

93

Como se detalló en la lista de cotejo, los equipos de seguridad

personales y para manejo de maquinas están en buen estado. La

iluminación es adecuada. Mientras se mantenga el mantenimiento de las

máquinas, los ruidos en las mismas no repercuten. Calefacción no es

necesaria.

Se debe tomar en cuenta extractores. En caso de ser necesario la

instalación del área de soldadura para extraer los gases emanados por el

mismo.

Es de tomar en cuenta que se está evaluando en general el área taller en

el análisis de la operación. La recomendación, es realizar una hoja de

análisis de la operación de cada una de las actividades que se realizan y

conocer cada una de las debilidades en cada una de las operaciones.

10- Principio de economía de movimientos: Al igual que la

condición de trabajo, este punto es extenso y abarcaría otro proyecto en

cuestión. Por tal motivo solo se detectan las posibles fallas en las

actividades que se realicen.

La posición de las herramientas a usar en cada una de las actividades que

se realicen es primordial. Las mismas deben estar al alcance del operario.

A continuación se presenta la tabla del análisis de la operación de cada

actividad.

Análisis de la operación.

La realización de un análisis de la operación de cada trabajo que se hace

especifica mantiene al corriente las debilidades y fortalezas con la que

cuenta cada operación. A continuación se realiza análisis de la operación de

las tres actividades en estudio. (Ver cuadros 4,5 y 6)

94

FECHA 10/05/2014DPTO: TALLER MECÁNICO ANÁLISIS: 1

DIAGRAMAS: Procesos, operación y recorrido INSPECTOR: Henry José Rondón Fernández

DESCRIPCIÓN DEL LA PIEZA: Soldadura y mecanizado de poleas, del sistema de carga entrada y salida

de las estaciones.

OPERACIÓN: Soldadura de arco y mecanizado en torno paralelo. OPERARIOS: Abdón Uzcategui, Xavier

Hernández (soldador), Joel rincón, Joel flores(tornero)

Determinar y describir Detalles del análisis

1-Propósito de la operación:

Se realiza soldadura a las poleas, con electrodo 7018 (relleno) se suelda a medida estándar especificada por el jefe del departamento.

Se mecaniza en torno paralelo con cuchilla de widia y acero rápido, se finaliza en medida están especifica por

el jefe del departamento.

¿Se puede utilizar mejor material

para soldar.?

Las varillas utilizadas son las especiales para este trabajo 7018 solo se debe buscar al mejor proveedor en el mercado.

¿Se puede utilizar mejor material para mecanizar?

Al igual que con la soldadura las cuchillas se deben comprar según las especificaciones técnicas existentes se debe buscar al mejor proveedor.

95

2-Diseño de la operación:

1) Soldar poleas, se realiza en el departamento de soldadura.

2) Montaje de polea en base para mecanizado, se realiza en el área de maquinas y herramientas, banco de trabajo.

3) Mecanizado de poleas, área maquinas y herramientas, torno paralelo.

4) Todas las operaciones se pueden observar en los diagramas de procesos y operaciones.

¿Se puede eliminar alguna operación?

Las operaciones especificadas son necesarias para la operación.

¿Combinarse con otra?

No

¿Realizarse en el tiempo ocioso por otra?

No

¿Es la mejor secuencia la que se usa actualmente?

Es la adecuada.

¿Puede realizarse la operación en otro departamento?

Las operaciones en esas áreas son las adecuadas.

96

3-Tolerancia y especificaciones:

las tolerancias para poleas se especifica a continuación.

Polea con soldadura vista lateral y de planta. El

diámetro exterior de la misma con soldadura debe ser

de 18,2 cm. Ranura (guaya)

La segunda parte de la operación mecanizado en

torno, las medidas de las mismas dímetro exterior

torneada 18 cm, diámetro de ranura de la guaya 16,5

cm +0,01 -0,01

¿Son necesarias estas tolerancias?

Si, ya que estás son las adecuadas para el sitio de trabajo.

Se deben realizar planos que especifique las medidas ajustes y tolerancias el cual queden plasmados en físico al momento que el operario realice el trabajo conozca las medidas correspondientes.

97

4-Material

para soldadura varillas de arco 7018 (relleno)

Cuchillas de Widia y acero rápido.

¿Es adecuado el material que se usa?

Sí, las varillas y cuchillas son las usadas en este tipo de trabajo.

¿Las especificaciones del material son las adecuadas?

Se debe tomar en cuenta que para las varillas de soldadura el largo de la misma se recomiendo de 40 cm para lograr mayor rendimiento del mismo.

Las cuchillas por sus especificaciones se recomienda marca IMPERO, ya que sus cualidades de desgaste dan mayor confiabilidad para el acabado

5-Proceso de fabricación:

Maquinaria eléctrica soldadura, torno paralelo semi automático.

¿Se debe automatizar la maquinaria?

La máquina de soldar cumple con los trabajos a los que se ajusta.

El torno, para este tipo de trabajo es el adecuado, se podría sugerir un torno CNC, pero por la cantidad de trabajo, por ahora no es necesario.

6-Preparación y herramienta

La preparación para la operación se especifica en los diagramas de operaciones y procesos (ver diagrama 1 y 1)

Herramientas: para soldadura, cepillos de alambre, quita escoria.

Para mecanizado llaves par torno, porta útil, carro transversal y vertical y horizontal, para ajuste de polea en base.

¿Puede mejorarse la preparación?

Si puede mejorarse teniendo a la mano planos y guías de las especificaciones para la operación (material, diagramas, operación tolerancias entre otras)

¿Las herramientas son las adecuadas?

Si son las propicias y las mismas se encuentran en condiciones aceptables para el trabajo, el sitio es el adecuado pero por remodelación se sugiere sitios estratégicos para las mismas adecuados para las operaciones.

98

7-Manejo de materiales

Carretas de dos ruedas

Porta estivas manual

¿Son las adecuadas los sistema de

manejo de material?

Sí, son los adecuados tomando en cuenta que la cantidad de poleas son apropiadas para estas poleas.

8-Distribucion de planta

Área de soldadura, sitio fuera del taller mecánico.

Torno paralelo con espacio suficiente para sus operaciones.

¿Es adecuada la distribución?

Como se detallo en el estudio existen espacios en el departamento el cual se pueden usar para mejorar los recorridos de los operarios, realizando un rediseño del taller sin variar las maquinas ya que las mismas se encuentran en sitios bien establecidos

Se sugiere la realización del área de soldadura, en el departamento taller con todas las medidas de seguridad que se requieran. Así como también un área de almacenaje para material y equipos necesarios para las operaciones.

9- Condiciones de trabajo

En general las condiciones son satisfactorias

Luz bien

Calefacción bien

Ventilación bien

Bebederos bien

Cuarto de aseo a mejorar

Diseño de partes a mejorar no existen planos

Probabilidad de retraso bien

Producción probable. bien

99

Cuadro 4: Análisis de la operación (polea)

Fuente: Rondón H (2014)

10-Estudio de movimientos.

Se anexa bosquejo con medidas de la operación.

Polea con soldadura vista lateral y de planta. El

diámetro exterior de la misma con soldadura debe ser

de 18,2 cm.

Ranura (guaya)

La segunda parte de la operación mecanizado en

torno, días medidas de las mismas dímetro exterior

torneada 18 cm, diámetro de ranura de la guaya 16,5

cm +0,01 -0,01

a) Distribución del área de trabajo.

La colocación de materiales y herramientas. Se sugiere el cambio delos mismo en sitios más acordes para disminuir recorridos

Postura para trabajar. Los movimientos para la ejecución de la soldadura son adecuados. Se sugiere la remodelación de mesas de trabajo el cual las mismas sean de ajuste variado para adaptarse al tamaño del trabajador.

Se cumplen con los principios de economía de movimientos relacionados con el cuerpo humano.

b) Distribución del área de trabajo.

El mecanizado u operación al igual que la anterior se cumple con los principios de economía de movimientos.

Se hacen las mismas correcciones del punto anterior.

100

Análisis de operaciones mordazas

FECHA 22/08/2013 DPTO: TALLER MECÁNICO ANÁLISIS: 2

DIAGRAMAS: Procesos, operación y recorrido INSPECTOR: Henry José Rondón Fernández

DESCRIPCIÓN DEL LA PIEZA: Soldadura y mecanizado de mordazas (perros) sistema de carga

OPERACIÓN: Soldadura de arco y mecanizado en fresadora. OPERARIOS: Abdón Uzcategui, Xavier

Hernández (soldador), Juan Rodríguez, Xavier Hernández, Joel flores.

Determinar y describir Detalles del análisis

1-Propósito de la operación:

Se realiza soldadura a las mordazas, con electrodo 7018 (relleno) 1/8 preferiblemente se suelda a medida estándar especificada por el jefe del departamento.

Se mecaniza en torno paralelo con cuchilla de acero rápido, se finaliza en medida están especifica por el jefe

del departamento.

¿Se puede utilizar mejor material para soldar.?

Las varillas utilizadas son las especiales para este trabajo 7018 solo se debe buscar al mejor proveedor en el mercado.

¿Se puede utilizar mejor material para mecanizar.?

Al igual que con la soldadura las cuchillas se deben comprar según las especificaciones técnicas existentes se debe buscar al mejor proveedor.

101

2-Diseño de la operación:

1) Soldar mordazas, se realiza en el departamento de soldadura.

2) Montaje de mordaza en base para mecanizado, se realiza en el área de maquinas y herramientas, fresadora.

3) Mecanizado de mordaza , área maquinas y herramientas, fresadora.

4) Todas las operaciones se pueden observar en los diagramas de procesos y operaciones.

¿Se puede eliminar alguna operación?

Las operaciones especificadas son necesarias para la operación.

¿Combinarse con otra?

No

¿Realizarse en el tiempo ocioso por otra?

No

¿Es la mejor secuencia la que se usa actualmente?

Es la adecuada.

¿Puede realizarse la operación en otro departamento?

Sí, rediseñar el departamento maquinas y herramientas agregando cubículos para soldadura para minimizar el recorrido del operario.

102

3-Tolerancia y especificaciones:

las tolerancias para poleas se especifica a continuación.

Mordaza con soldadura 7018 * 1/8 se suela por encima

de plantilla existente

Mordaza mecanizada con cuchilla de acero rápido,

medida según plantilla existente.

¿Son necesarias estas tolerancias?

Sí, ya que estás son las adecuadas para el sitio de trabajo.

Se deben realizar planos que especifique las medidas ajustes y tolerancias el cual queden plasmados en físico al momento que el operario realice la operación conozca las medidas correspondientes.

103

4-Material

para soldadura varillas de arco 7018 * 1/8 (relleno)

cuchillas de acero rápido.

¿Es adecuado el material que se usa?

Sí, las varillas y cuchillas son las usadas en este tipo de trabajo.

¿Las especificaciones del material son las adecuadas?

Las cuchillas por sus especificaciones se recomienda marca IMPERO, ya que sus cualidades de desgaste ya mayor confiabilidad para el acabado

5-Proceso de fabricación:

Maquinaria eléctrica soldadura, fresadora.

¿se debe automatizar la maquinaria?

La máquina de soldar cumple con los trabajos a los que se ajusta.

Para el tipo de trabajo la fresadora cumple con las expectativas no se recomienda automatizar tomando en cuenta la cantidad de trabajo y las condiciones de la maquina.

6-Preparación y herramienta

La preparación para la operación se especifica en los diagramas de operaciones y procesos

Herramientas: para soldadura, cepillos de alambre, quita escoria.

Para mecanizado, llaves para fresadora, porta útil, carro transversal y vertical y horizontal, para ajuste de mordaza en base.

¿puede mejorarse la preparación?

Si puede mejorarse teniendo a la mano planos y guías de las especificaciones para la operación (material, diagramas, operación tolerancias entre otras)

¿las herramientas son las adecuadas?

Si son las propicias y las mismas se encuentran en condiciones aceptables para el trabajo, el sitio es el adecuado pero por remodelación se sugiere sitios estratégicos para las mismas adecuados para las operaciones.

104

7-Manejo de materiales

Carretas de dos ruedas

Porta estivas manual

¿son las adecuadas los sistema de manejo de material?

Sí, son los adecuados tomando en cuenta que la cantidad de poleas son apropiadas para estas poleas.

8-Distribucion de planta

Área de soldadura, sitio fuera del taller mecánico.

fresadora con espacio suficiente para sus operaciones.

¿Es adecuada la distribución?

Como se detallo en el estudio existen espacios en el departamento el cual se pueden usar para mejorar los recorridos de los operarios. Realizando un rediseño del taller sin variar las maquinas esto es posible, ya que las mismas se encuentran en sitios bien establecidos

Se sugiere la realización del área de soldadura, en el departamento taller con todas las medidas de seguridad que se requieran. Así como también un área de almacenaje para material y equipos necesarios para las operaciones.

9- Condiciones de trabajo

En general las condiciones son satisfactorias

Luz bien

Calefacción bien

Ventilación bien

Bebederos bien

Cuarto de aseo a mejorar

Diseño de partes a mejorar no existen planos

Probabilidad de retraso bien

Producción probable. bien

105

10-Estudio de movimientos.

Se anexa bosquejo de la operación.

c) Distribución del área de trabajo.

La colocación de materiales y herramientas en sitios acordes para disminuir recorridos

Postura para trabajar. Los movimientos para la ejecución de la soldadura son adecuados. Se sugiere la remodelación de mesas de trabajo el cual las mismas sean de ajuste variado para adaptarse al tamaño del trabajador.

Se cumplen con los principios de economía de movimientos relacionados con el cuerpo humano.

d) Distribución del área de trabajo.

El mecanizado u operación al igual que la anterior se cumple con los principios de economía de movimientos.

Se hacen las mismas correcciones del punto anterior.

Cuadro 5: análisis de la operación (mordaza)

Fuente: Rondón H (2014)

106

Análisis de operaciones pernos.

FECHA 22/08/2013 DPTO: TALLER MECÁNICO ANÁLISIS: 3

DIAGRAMAS: Procesos, operación y recorrido INSPECTOR: Henry José Rondón Fernández

DESCRIPCIÓN DEL LA PIEZA: Perno de acero el cual está comprendido por una rosca y área de ajuste

para rodamiento.

OPERACIÓN: cortar, mecanizado de eje torno, taladrado. OPERARIOS: Joel rincón ,Xavier Hernández,

Juan Rodríguez, , Joel flores.

Determinar y describir Detalles del análisis

1-Propósito de la operación:

Se usa una barra de acero 1045, se mecaniza en el torno se realizan las diferentes formas al cual va a trabajar.

Rosca

Ajuste en rodamiento.

Cabeza para apriete

¿Se puede utilizar mejor material.?

El material que se utiliza, es el especial para el caso tomando en cuenta su tenacidad, maquinabilidad y estiramiento.

Es de tomar en cuenta que el material utilizado es conocido por los operarios por su experiencia, no se tiene nada por escrito de la veracidad, mas se puede chequear en los manuales ASI O SAE (es una clasificación de aceros y aleaciones de materiales no ferrosos es la más común en los Estados Unidos), la característica de este material.

Es recomendable que el operario tenga por escrito la calidad del material a usar, con sus especificaciones correspondientes.

107

2-Diseño de la operación:

1-Se retira material de almacén barra de acero para ser

preparado o cortado para mecanizar,

2- Después de ser cortado por la segueta mecánica es

enviado para el torno para ser mecanizado,

3-Se envía al taladro para ser perforado y realizado la

rosca para la grasera

4- Se mecaniza en fresadora la cabeza del perno para

la base de sujeción.

¿Se pueden eliminar alguna operación?

Las operaciones especificadas son necesarias para la operación.

¿Combinarse con otra?

No

¿Realizarse en el tiempo ocioso por otra?

No

¿Es la mejor secuencia la que se usa actualmente?

Es la adecuada.

¿Puede realizarse la operación en otro departamento?

No.

108

3-Tolerancia y especificaciones:

las tolerancias para el perno se especifica a continuación.

Material acero 1045, mecanizado en torno paralelo,

según medidas arriba descritas, como se puede

observar en la cabeza del tornillo es una ranura para

sujeción con destornillador

Tornillo con cabeza para llave fija.

¿Son las necesarias estas tolerancias?

Si, ya que estás son las adecuadas para el sitio de trabajo.

Se deben realizar planos que especifique las medidas ajustes y tolerancias el cual queden plasmados en físico al momento que el operario realice la operación conozca las medidas correspondientes.

Se recomienda la realización o el cambio en la cabeza del tornillo para sujeción con llave fija, esto facilita mejor el manejo de herramientas y seguridad en la operación asi como ahorro de tiempo.

46 mm 24 mm 40 mm 40 mm

40 mm 25 mm 24mm 24mm

7 mm

27 mm

Rosca paso 3 m

46 mm 24 mm 40 mm 40 mm

40 mm 25 mm 24mm 24mm

7 mm

27 mm

Rosca paso 3 mm

109

4-Material

Acero 1045,barra de 42,00 mm, cuchillas de widia, acero rápido para acabado y hoja de segueta mecánica.

¿Son adecuados el material que se usa?

Si son las adecuadas el material.

¿Son adecuadas las especificaciones del material?

Las cuchillas por sus especificaciones se recomienda marca IMPERO, ya que sus cualidades de desgaste ya mayor confiabilidad para el acabado ver (anexo)

5-Proceso de fabricación:

Segueta mecánica ,Torno paralelo, y taladro de columna.

¿Se debe automatizar la maquinaria?

Aunque la maquinaria cumple la función principal para el trabajo, se debe tomar en cuenta a futuro modernización para agilizar los procesos.

Los trabajos del torno en su mayoría se basan en mecanizado de poleas por tal motivo las dos operaciones no se pueden realizar al mismo tiempo, Se recomendaría realizar el estudio para la automatización a un torno control numérico que se encargue de la realización de los diferentes pernos que se necesiten así como otro trabajo que se requiera..

110

6-Preparación y herramienta

La preparación para la operación se especifica en los diagramas de operaciones y procesos

Herramientas: para mecanizado en torno llaves varias, cuchillas

¿Puede mejorarse la preparación?

Si puede mejorarse teniendo a la mano planos y guías de las especificaciones para la operación (material, diagramas, operación tolerancias entre otras) ver

¿Son adecuadas las herramientas?

Sí, son las propicias y las mismas se encuentran en condiciones aceptables para el trabajo, el sitio es el adecuado.

7-Manejo de materiales

Carretas de dos ruedas

Porta estivas manual

¿Son las adecuadas los sistema de

manejo de material?

Sí, son los adecuados tomando en cuenta que la cantidad de poleas son apropiadas para estas poleas.

8-Distribucion de planta

Área de soldadura, sitio fuera del taller mecánico.

Torno con espacio suficiente para sus operaciones.

¿Es adecuada la distribución?

Para esta operación, la maquinaria se encuentra en el sitio bien establecido por tal motivo se puede mantener esta operación sin cambios en la distribución.

Solo se debe tomar en cuenta el mejoramiento de los porta herramientas y equipos para mejorar los recorridos.

111

9- Condiciones de trabajo

En general las condiciones son satisfactorias

Luz bien

Calefacción bien

Ventilación bien

Bebederos bien

Cuarto de aseo a mejorar

Diseño de partes a mejorar no existen planos

Probabilidad de retraso bien

Producción probable. bien

112

10-Estudio de movimientos.

Se anexa bosquejo de la operación.

e) Distribución del área de trabajo.

La colocación de materiales y herramientas se sugiere el cambio del mismo para disminuir recorridos

Postura para trabajar. Los movimientos para la ejecución de la soldadura son adecuados. Se sugiere la remodelación de mesas de trabajo el cual las mismas sean de ajuste variado para adaptarse al tamaño del trabajador.

Se cumplen con los principios de economía de movimientos relacionados con el cuerpo humano.

f) Distribución del área de trabajo.

El mecanizado u operación al igual que la anterior se cumple con los principios de economía de movimientos.

Se hacen las mismas correcciones del punto anterior.

Cuadro 6: análisis de la operación (perno)

Fuente: Rondón H (2014)

113

CAPITULO V

PROPUESTA

De los instrumentos anteriormente evaluados en el área taller mecánico,

a continuación se considera la siguiente propuesta. La Reingeniería de

procesos del área máquinas y herramientas del taller mecánico. Para cumplir

con esta propuesta se incluyen las siguientes fases que a continuación se

mencionan.

1) El mejoramiento o rediseño del departamento taller tomando en cuenta

específicamente la construcción de un área de soldadura que disminuya

recorrido en las operaciones.

2) Crear diagramas de operaciones, procesos y recorrido que disminuya

específicamente el tiempo y recorrido del operario.

3) La creación de planillas de identificación, que este comprendida por

especificaciones de la pieza (material y herramientas a usar), planos con

tolerancias, diagramas de la operación así como persona capacitada para

dicho trabajo.

4) La creación de métodos de transporte en áreas especiales tomando en

cuenta otros tipos de trabajos que se realizan en el área para reducir los

riesgos de lesiones.

Para poder exponer la propuesta formulada fue necesario realizar una

valoración previa referente al actual proceso de las operaciones que se lleva

de forma manual, así como de los requerimientos necesarios para la

ejecución de la propuesta aquí presentada y la factibilidad de la misma. La

propuesta plantea la necesidad, de mejorar las operaciones que en el área

se realizan, tomando en cuenta los diferentes diagramas, un análisis de la

114

operación del proceso y así como una estructuración del departamento,

como fase principal para mejorar el recorrido de los operarios y del material.

Las operaciones que se realizan en el área cuenta con maquinas que

aunque tienen más de tres décadas se mantienen activas y cumplen la

función a la que son sometidas tomando en cuenta que las mismas tienen el

mantenimiento necesario para mantenerse operativas.

El personal que allí labora, de acuerdo a las planillas y revisión de los

mismos, está capacitado para el manejo de las máquinas, y conoce muy bien

las operaciones que allí se realizan. El mejorar la planificación, como plasmar

cada proceso en físico tomando en cuenta el análisis de las operaciones y

así como mejorar el recorrido, ayudaría al operario a un mejor

desenvolvimiento en el área con mayor seguridad.

1) El mejoramiento o rediseño del departamento taller tomando en

cuenta específicamente la construcción de un área de soldadura que

disminuya recorrido en las operaciones.

Como se detalló en la distribución de planta hay disponibilidad de área

de 65, 521 m2. Se sugiere la construcción de dos cubículos para soldadura

de poleas, mordazas, y cualquier otro trabajo que se requiera el cual reducirá

el recorrido del operario en el área.

Actualmente se cuenta con un área en la que se guarda chatarra y

herramientas (ver anexo 22), Esta se puede remodelar para realizar el

cubículo así como el sitio de almacenaje. Este espacio tiene un área de 12

m2 a continuación se especifica lugar establecido para cubículos de

soldadura.

2 Área de 3 m * 2 m c/u el cual se totaliza 6 m * 2 m = 12 m2(Ver

anexo 23)

115

Dispondrá de mesa de trabajo, el cual será removible y de graduación

para que se adapte al operario la misma contara con gabinete para

herramienta.(ver anexo 24)

Máquina de soldar ya existente en el departamento.

Cortina de soldadura, fabricadas en vinilo resistente a las chispas,

salpicaduras, agua e ignifugas filtran los rayos UV nocivos a la vista.

Son ideales para separar puestos de soldadura, cubrir islas de

soldadura o crear pasillos de inspección. Son provistas con ojales

metálicos en dos lados y ganchos para colgar.(ver anexo 25)

El extractor de humo de manguera doble, para aplicaciones de

extracción de humo de alto volumen, para trabajo pesado para

múltiples operadores. Se recomienda con volumen hasta 1300 CFM

[pies cúbicos por minuto] -- 650 CFM por manguera (ver anexo 26).

Se recomienda que el techo sea de placa para, aprovechar el espacio

y tener esta área para resguardo de material necesario (barras,

láminas, etc. Para esto es necesario estantes para este tipo de

materiales (ver anexo 27).

La construcción de dos porta herramientas, para el almacenaje de

estas con las siguientes medidas, 2m * 1 m c/u =2 m2

Tomando en cuenta la cantidad de trabajo que se requiere en el torno,

es necesario la adquisición de un torno (control numérico), que se

encargue de la realización de ejes y cualquier otro trabajo de precisión

que se requiera. Así el torno paralelo solo ocupara la labor de

mecanizado de poleas que es el trabajo más realizado en el área. Es

de acotar que las medidas estándar de un torno son 1 m * 2 m

calcularemos el área correspondiente para el mismo (ver tabla 2).

116

Tabla 2: Área Torno CNC

Fuente: Rondón H (2014)

Se toma en cuenta un torno CNC, por la precisión que se requiere y con

las medidas especificadas por los trabajos que allí se realizan (previa

consulta con el jefe encargado del departamento). No se especifica

características de la maquina ya que esto con lleva a otro estudio más

exhaustivo del mismo.

A continuación se especifica el área que se propone de trabajo con los

cambios realizados. (Ver tabla 3)

Tabla 3: Área con cambios propuestos.

Fuente: Rondón H (2014)

Maquina

Ca

nti

da

d

Lad

os

op

era

ble

s

de

la m

aq

uin

a (

n)

Mediadas

L*a

(Largo por

ancho)

Su

perf

icie

está

tica(S

es=

L*a

)

Su

perf

icie

gra

vit

acio

nal

(sg

=S

es*

n)

Su

perf

icie

evo

luti

va

(Sev=

(Ses+

sg

)K

Su

perf

icie

s’

tota

l

ST

=S

es+

sg

+S

ev

Torno CNC 1 1 1,00 m * 2,00 m 2,00 m2

2,00 m2 8,00 m

2 12 m

2

Descripción Área

Área en uso 119,739 m2

Cubículos para soldadura 12 m2

Porta herramientas 4 m2

Área torno CNC 12 m2

TOTAL 147,739 m2

AREA EXISTENTE 185,26 m2 -

AREA RESTANTE 37,521 m2

117

Como se puede detallar en el cuadro, se cuenta con un área restante de

37, 521 m2 que esta cuenta con espacios para manejo de material. Así, en

caso de futura remodelación de maquinaria se dispone de espacio necesario

para el mismo. Para observar las diferentes propuestas, que arriba se

detallan (ver figura 10)

Es de acotar que el área de soldadura, en la que se realizan los trabajas

actualmente, continuará cumpliendo la misma función tomando en cuenta

que allí se realizaran trabajos de estructura y soldadura pesada, el área de la

propuesta se encargará de soldadura de poleas y cualquier pieza no mayor a

un metro de longitud que se requiera soldar.

Con las modificaciones del departamento se pretende:

Mejorar los recorridos del operario.

Mejorar los recorridos del material.

Aprovechar al máximo el área de trabajo.

Acondicionamiento de herramientas en sitios adecuados para el

manejo de las operaciones.

118

Área de soldadura

Área latonería y pintura

LEYENDA

CEPILLO

TORNO

TALADRO

FRESADORA

SEGUETA

PRENSA

AREA SOLDADURA

MATERIAL SOLDADURA

BANCO DE TRABAJO

HORNO

AREA PARA HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

AREA PAR ALMACENAJE

POSIBLE AREA DE TORNO CNC

Figura 10: Área de taller (propuesta)

Fuente: Rondón H. (2014)

AREA DE

ALMACEN

VERNIER

MEDIR

119

2) Crear diagramas de operaciones, procesos y recorrido el que

disminuya específicamente el tiempo y recorrido del operario.

Las mejoras en las propuestas que se mencionaron anteriormente en el

departamento taller, originará progreso en los recorridos y en los tiempos de

trabajo, de los operarios y de los materiales. A continuación se plasman las

mejoras en las graficas con los arreglos del departamento

120

4-Diagrama proceso propuesta (polea)

Método actual Método propuesto Diagrama de procesos.

Sujeto del diagrama: Soldar poleas y mecanizados de Fecha: 15/12/2013 De las mismas (mantenimiento preventivo) Hecho por: Henry Rondón Diagrama N: 4 Departamento: maquinas y herramientas y soldadura Hoja: 1 de: 1

Distancia en metros.

Tiempo en días

Símbolos del diagrama

Descripción del proceso

0m Se sueldan poleas.

0m Después de cada 20 min de soldar se reposa 10 min por seguridad.

0m Se inspecciona de ser necesario se suelda algún detalle

0m La primera polea tiene una demora tomando encuentra que se debe enfriar para mecanizado.

3m Se traslada a maquinas y herramientas

0m Se acopla polea en soporte para mecanizado

4m Se traslada al torno

0m Se mecaniza polea

0m Se inspecciona polea (medidas), de ser necesario, se mecaniza de nuevo.

4m Se traslada a mesa para retirar de base

0m Se retira de base de torneado.

80m Se traslada a departamento mecánico

0m Se almacena en dpto. Mecánico para su respectivo cambio.

RESUMEN

Método actual Método propuesto Diferencia

7 6 -1

5 4 -1

2 2 0

2 2 0

134m 91 m -43 m

121

2 5

1 1

1 3

4 2

6

4-Diagrama operación propuesta (polea)

Empresa: SISTEMA TELEFERICO DE MERIDA Departamento : TALLER

Método: Actual X

Propuesto

Operación: REPARACION POLEAS DE ENTRADA Y SALIDA DEL SISTEMA DE CARGA

Fecha: 14/08/2013 Encargados de la Operación: Abdón Uzcategui (soldador) y Joel rincón (tornero)

Elaboro el diagrama: Henry José Rondón Fernández Diagrama 4

Soldadura poleas mecanizado poleas

2 h 1 m

35 min

10s

10 s

5 min

1min

Operación

Inspección

Cantidad tiempo

6 2 h 42min 0s

2 0h 0min 20s

122

Área de soldadura

Área latonería y pintura

LEYENDA

CEPILLO

TORNO

TALADRO

FRESADORA

SEGUETA

PRENSA

AREA SOLDADURA

MATERIAL SOLDADURA

BANCO DE TRABAJO

HORNO

AREA PARA HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

AREA PAR ALMACENAJE

POSIBLE AREA DE TORNO CNC

4-Diagrama recorrido propuesta (polea)

AREA DE

ALMACEN

VERNIER

MEDIR

1

2

3

1

2

3

123

Análisis de las mejoras en la operación reparación de poleas.

Como se puede observar en el diagrama de procesos, la mejora

principal es el recorrido del operario.

Recorrer distancias cuesta dinero, mientras menos distancia se recorra mejor, es posible que mediante la reorganización de maquinas o departamento seamos capaces de reducir las distancias recorridas, (Meyers, Fred 1999, pág.51)

La distancia en este proceso el cual se recupera es de 43 m

calculando un promedio de acuerdo a la distancia promedio que

recorre una persona tenemos.

Según la unidad derivada de la velocidad, el promedio de una persona al

caminar es de 3,6 km/h, esto se traduce a 1m/s:

Si el recorrido ganado con la propuesta es de 43 s tenemos

Jornada de trabajo 7 días 5 hábiles. El recorrido actual, que se realiza en

la operación según (ver diagrama de operación 1) es de 2h 47m, el proceso

por polea. Por tal motivo tenemos que al día se realizan 3 poleas que son

tres recorridos diarios. Para observar el tiempo de la operación y recorrido

actual (ver tabla 4) y para observar el tiempo de recorrido propuesto (ver

tabla 5)

124

Recorrido actual Tiempo de la

operación

Tiempo total de

la operación

134 metros =

0’ 2’’ 14o

2’ 47’’ 0o 2’49’’ 14o

tabla4: Sumatoria Tiempo de recorrido actual

Fuente: Rondón H (2014)

Recorrido

propuesto

Tiempo de la

operación

Tiempo total de

la operación

91 metros =

0’ 1’’ 31o

2’ 42’’ 0o 2’ 40’’ 29o

tabla5: Sumatoria Tiempo de recorrido propuesto

Fuente: Rondón H (2014

Si restamos el tiempo total de la operación actual con el tiempo total de la

operación propuesta tenemos.

2’ 49’’ 14o – 2’ 40’’ 29o=

74o-29o= 45s

48’’-40’’=8’’

2’ -2’= 0’

Total de tiempo recuperado por el proceso propuesto. 0 h 8m 45s

Para las ganancias del tiempo de las operaciones diaria, quincenal y

mensual (ver tabla 6).

125

Operaciones Tiempo recuperado Total Tiempo ganado

3 diarias 0’ 8’’ 45o 0’ 26’’ 15o

15 semanal 0’ 8’’ 45o 2’ 11’’ 15o

60 mensual 0’ 8’’ 45o 8’ 45’’ 0o

tabla6: Sumatoria Tiempo recuperado por periodos

Fuente: Rondón H (2014)

El tiempo recuperado en la jornada de trabajo al mes, es de 8h 45m 0s

esto se traduce a una jornada diaria de trabajo a la semana de ganancia para

la empresa. Al ganar una jornada diario de trabajo se tiene 60+ 3= 63 poleas

al mes.

Es de acotar que las ganancias en esta operación son las siguientes.

Se realizan tres poleas al mes, a pesar de lo poco en cantidad que se

observa como ganancia tres poleas se traduce a un tren de poleas

recuperado. (ver anexo 27).

Mejoras en los recorridos del área con respecto al material y operario.

Al disminuir recorrido disminuimos fatiga en el trabajador.

126

5-Diagrama proceso propuesta (mordaza)

Método actual Método propuesto

Diagrama de procesos.

Sujeto del diagrama: Soldar mordazas y mecanizados de Fecha: 15/12/2013 De las mismas (mantenimiento preventivo) Hecho por: Henry Rondón Diagrama N: 5 Departamento: maquinas y herramientas y soldadura Hoja: 1 de: 1

Distancia en metros

Tiempo en días

Simbolo del diagramas

Descripción del proceso.

0m Se sueldan mordazas (perros)

0m Se inspecciona de ser necesario se suelda algún detalle

0m Las primeras mordazas tiene una demora tomando encuentra que se debe enfriar para mecanizado. 20 m

3m Se traslada a maquinas y herramientas

0m Se acopla mordazas en soporte para mecanizado (fresadora)

0m Se mecaniza mordaza (perro)

0m Se chequea medida estándar.

0m Se retira de la base (fresadora)

33m Se traslada a para mecanizado (esmerilado)

0m Se inspecciona de ser necesario se mecaniza (esmerila)

70m Se traslada a dep. Mantenimiento mecánico.

0m Se almacena para su respectivo uso.

RESUMEN

Método actual Método propuesto Diferencia

7 6 -1

4 3 -1

1 1 0

3 3 0

157 m 106 -51

127

1

1 1 2

3

4

2

5

3 6

5-Diagrama operación propuesta (mordaza)

Empresa: SISTEMA TELEFERICO DE MERIDA Departamento : TALLER

Método: Actual

Propuesto X

Operación: REPARACION MORDAZAS (PERROS) DE POLEAS MOTRIZ DEL TELEFERICO DE CARGA

Fecha: 21/08/2013 Encargados de la Operación: Abdón Uzcategui (soldador) y Xavier Hernández (fresador)

Elaboro el diagrama: Henry José Rondón Fernández Diagrama 5 .

Soldadura fresado esmerilado

2 min 1 min 2min

1 min 4 min 1min 10s

10s

30s

Operación

Inspección

Cantidad Tiempo

6 0h 11min 0s

3 0h 0min 50s

128

Área de soldadura

Área latonería y pintura

LEYENDA

CEPILLO

TORNO

TALADRO

FRESADORA

SEGUETA

PRENSA

AREA SOLDADURA

MATERIAL SOLDADURA

BANCO DE TRABAJO

HORNO

AREA PARA HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

AREA PAR ALMACENAJE

POSIBLE AREA DE TORNO CNC

5-Diagrama recorrido propuesta (mordaza)

AREA DE

ALMACEN

VERNIER

MEDIR

1

2

1

2

129

Análisis de las mejoras en la operación, soldadura de mordazas y

mecanizado.

Igual que la operación anterior la mejora principal se basa en la

reestructuración del departamento, con las mejoras antes descritas

para mejorar los recorridos, a continuación se especifica parte de las

ganancias en el proceso con estos cambios.

Detallando los diagramas se observan la disminución de una

operación y transporte así como principal la recuperación del recorrido

en 51 mts, se realizan los cálculos pertinentes para demostrar el

tiempo que se recupera en la operación al mes y la cantidad de

operaciones recuperadas.

Según la unidad derivada de la velocidad, el promedio de una

persona al caminar es de 3,6 km/h, esto se traduce a 1m/s:

Si el recorrido ganado con la propuesta es de 51 seg tenemos

Jornada de trabajo 7 días 5 hábiles. El recorrido que se realiza en

la operación según el diagrama de operaciones actual es de 0:16 27

por hora se realizan 3,5 mordazas por hora al diario 3,5* 8 hora = 28

mordazas.

Se detalla a continuación los cálculos del tiempo de recorrido total,

actual y propuesto (ver tabla 7 y 8)

130

Recorrido actual Tiempo de la

operación

Tiempo total de

la operación

157 metros =

0’ 2’’ 37o

0’ 13’’ 50o 0’16’’ 27o

Tabla 7: Sumatoria Tiempo total recorrido actual (mordaza)

Fuente: Rondón H (2014)

Recorrido

propuesto

Tiempo de la

operación

Tiempo total de

la operación

106 metros =

0’ 1’’ 46o

0’ 11’’50o 0’ 13’’ 36o

Tabla 8: Sumatoria Tiempo total recorrido propuesto (mordaza)

Fuente: Rondón H (2014)

Si restamos el tiempo total de la operación actual con el tiempo total de la

operación propuesta tenemos.

0’ 16’’ 27o – 0’ 13’’ 36o=

27o-36o= 51o

15’’-13’’=4’’

0’ -0’= 0’

Total de tiempo recuperado por operación según método propuesto. 0’ 2’’

51o

Si se realiza una mordaza en 13’’ 36o decimos que por hora 4,6 mordazas en

8 horas 36,8 mordazas diarias se realizan.

131

(Ver tabla 9) para las ganancias del tiempo de las operaciones según el

tiempo indicado.

Operaciones Tiempo recuperado Total Tiempo ganado

36,8 diarias 0’ 2’’ 51o 1’ 44’’52,8o

184 semanal 0’ 2’’ 51o 8’ 44’’ 24o

736 mensual 0’ 2’’ 51o 34’ 57’’ 36o

tabla9: Tiempo recuperado por periodo (mordaza)

Fuente: Rondón H (2014)

El tiempo recuperado en la jornada de trabajo al mes, es de 34’ 57’’ 36o

esto se traduce, si 4 mordazas se realizan por hora 35*4=140 mordazas

más al mes se realizaran.

Una polea de reenvió contiene 48 pares de estos componentes el cual se

solventaría mantener en stock 140/48= 2,91 polea para recambio.

132

6-Diagrama proceso propuesta (perno)

Método actual Método propuesto

Diagrama de procesos.

Sujeto del diagrama: Mecanizado de Perno para poleas y Fecha: 15/12/2013 y balancines de carga Hecho por: Henry Rondón Diagrama N: 6 Departamento: maquinas y herramientas y soldadura Hoja: 1 de: 1

Distancia en metros

Tiempo en días

Simbolo del diagramas

Descripción del proceso.

0m Se corta material (segueta mecánica)

0m Al primer corte hay una demora de 7 min al cortar el material.

4m Se traslada al torno y se monta en mordazas.

0m Se centra la barra y perfora entre puntos.

0m Se verifica medidas entre puntos.

0m Se cilindra a diferentes medidas de la pieza

0m Se inspecciona diferentes ajuste en la pieza

0m se realiza rosca

0m Se inspecciona roscado y acabado

6m Se traslada eje al taladro para perforación para grasera.

0m Se perfora agujeros para grasera

0m Se realiza rosca manual

0m Se verifica medidas

80m Se traslada al dep. mantenimiento mecánico

0m Se almacena para su respectivo uso

RESUMEN

Método actual Método propuesto Diferencia

7 7 0

4 4 0

5 4 -1

152 m 90 -62

133

1

2

2

3

3

4

4

5

6

5

7

6-Diagrama operación propuesta (perno)

Empresa: SISTEMA TELEFERICO DE MERIDA Departamento : TALLER

Método: Actual

Propuesto X

Operación: Mecanizado de Perno para poleas y balancines de carga

Fecha: 23/08/2013 Encargados de la Operación: Juan Rodríguez (mecánico) y Joel Rincón (Tornero)

Elaboro el diagrama: Henry José Rondón Fernández Diagrama 6 .

Cortar barra tornear taladrar

15m 3 m 3 m 7 m

10s 2m

45m 10s

1m

25m

15s

Operación

Inspección

CANTIDAD TIEMPO

7 1h 40min 0s

4 0h 1min 35s

134

Área de soldadura

Área latonería y pintura

LEYENDA

CEPILLO

TORNO

TALADRO

FRESADORA

SEGUETA

PRENSA

AREA SOLDADURA

MATERIAL SOLDADURA

BANCO DE TRABAJO

HORNO

AREA PARA HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

AREA PAR ALMACENAJE

POSIBLE AREA DE TORNO CNC

4-Diagrama recorrido propuesta (perno)

AREA DE

ALMACEN

VERNIER

MEDIR

1

2

3

4

1

2

3

4

135

Análisis en las mejoras de la operación, mecanizado de pernos.

Igual que en las operaciones anteriores las mejoras están

basadas en la disminución de recorrido de la operación,

acondicionando el departamento taller, para que en este caso

se mantenga en stock el material a utilizar en el departamento,

acondicionando un área para el almacenamiento del mismo.

Como se puede observar en los diagramas correspondientes a

esta operación, se puede detallar que las operaciones se

mantienen igual sin cambios notables. Se tienen mejoras en el

recorrido con una disminución de 60m. A continuación se

calculan las mejoras que se tienen basado en un mes de

operación.

Según la unidad derivada de la velocidad, el promedio de una

persona al caminar es de 3,6 km/h, esto se traduce a 1m/s:

Si el recorrido ganado con la propuesta es de 60m tenemos

Calculamos en la siguiente tabla el tiempo actual y propuesto de la

operación.(ver tabla 10 y11)

Recorrido actual Tiempo de la

operación

Tiempo total de

la operación

152metros =

0’ 2’’ 32o

1’ 40’’ 45o 1’43’’ 17o

Tabla 10: Sumatoria Tiempo total recorrido actual (perno)

Fuente: Rondón H (2014)

136

Recorrido

propuesto

Tiempo de la

operación

Tiempo total de

la operación

90 metros =

0’ 1’’ 30o

1’ 40’’ 35o 1’ 42’’ 05o

Tabla 11: Sumatoria Tiempo total recorrido propuesto (perno)

Fuente: Rondón H (2014)

Si restamos el tiempo total de la operación actual con el tiempo total de la

operación propuesta tenemos.

1’ 43’’ 17o – 1’ 42’’ 05o=

17o-05o=12o

43’’-42’’=1’’

1’ -1’= 0’

Total de tiempo recuperado por el proceso propuesto. 0 h 1m 12s

Si se realiza un perno en 1h 42m 05s al día se fabrican 4,7piezas.

En la tabla siguiente (ver tabla 12) se detalla el tiempo de ganancia diaria

semanal y mensual de la operación.

Operaciones Tiempo recuperado Total Tiempo ganado

4,7 diarias 0’ 1’’ 12o 0’ 5’’ 38,4o

23,5 semanal 0’ 1’’ 12o 0’ 28’’ 12o

94 mensual 0’ 1’’ 12o 1’ 52’’ 48o

Tabla 12: Tiempo recuperado por periodo (perno)

Fuente: Rondón H (2014)

137

El tiempo recuperado en la jornada de trabajo al mes, es de 1’ 52’’ 48o

esto se traduce a, 1,2 perno mensual.

Como se detalla en esta operación el tiempo de ganancia en la operación es

poca pero al igual que en las operaciones anteriores se debe tomar en

cuenta la flexibilidad en la operación, al realizar menos recorrido hay mayor

tranquilidad en el operador entre otros factores que mejoran la labor.

Se puede detallar que el torno es semiautomático por eso de la tardanza

de las operaciones en la fabricación de los pernos. Por tal motivo en

ocasiones coinciden las operaciones de trabajos de pernos y poleas, por lo

que es recomendable el estudio de la adquisición de un torno control

numérico CNC, el cual se encargue de la fabricación de los diferentes pernos

y cualquier otra operación que se requiera, así el torno semiautomático solo

se ocupará del mecanizado de poleas y cualquier otro trabajo de mayor

diámetro que se requiera.

Es de acotar que los espacios para un torno CNC, ya están calculados en

la nueva área del método propuesto. Se recomienda para la posible

adquisición del mismo, un estudio minucioso, de la capacidad de la máquina,

componentes, estructura de la máquina.

3) La creación de planillas de identificación, que esté comprendida por

especificaciones de la pieza (material y herramientas a usar), planos

con tolerancias, diagramas de la operación así como persona

capacitada para dicho trabajo.(ver figura 11)

La creación de estas planillas de identificación, llevaría al mejoramiento de

las operaciones, conocer el material, tolerancias de la pieza, herramientas y

maquinas a usar, así como el personal adecuado para el trabajo u operación

que se realiza.

138

Entre los aspectos a tomar en cuenta al contar con estas planillas de

identificación tenemos

Disminuye el tiempo de operación teniendo plasmado en digital o en

plano las tolerancias de la pieza.

Conocer el tipo de material a utilizar tomando en cuenta las normas

que rigen este procedimiento.

Conocer el personal preparado para la operación.

Herramientas necesarias para la operación.

Materiales necesarios o repuestos.

139

PLANILLA DE IDENTIFICACIÓN PERNO POLEAS TORRES ENTRADA Y

SALIDA DE CARGA.

DEPARTAMENTO: TALLER CODIGO DE IDENTIFICACION: PL.P.1

OPERACIÓN: Perno para poleas entrada y salida del sistema de carga.

OPERARIOS: Joel Flores y Yoel Rincón (VER PLANILLAS DE PERSONAL)

MÍNIMO PREPARACIÓN PARA LA OPERACIÓN: bachiller o técnico medio mecánica: experiencia en manejo de maquinas y herramientas, conocimiento de tolerancias, experiencia comprobada.

MATERIAL A UTILIZAR: acero 1045 según especificaciones SAE.

P máx = 0,04%

S máx = 0,05%

Mn = 0,30—0,60% para aceros de bajo carbono (<0.30%C)

0,60—0,90% para aceros de alto carbono (>0,60%C) y aceros al C para cementación.

Estos aceros son seleccionados en usos donde se necesitan propiedades mecánicas más elevadas y frecuentemente llevan tratamiento térmico de endurecimiento. Son también ampliamente usados para piezas maquinadas, partiendo de barras laminadas. Dependiendo del nivel de propiedades necesarias, pueden ser o no tratadas térmicamente

HERRAMIENTAS Y MAQUINAS A UTILIZAR: segueta mecánica, Torno, taladro (si es el caso), fresadora.

Herramientas: llaves especiales del torno, cuchillas widia y acero rápido para refrentar y roscar.

Recorrido

IMAGEN VISUAL DEL PERNO:

VERNIER

MEDIR

1

2

3

4

46 mm 24 mm 40 mm 40 mm

40 mm 25 mm 24mm 24mm

7 mm

27 mm

Rosca paso 3 mm

140

TOLERANCIAS:

El roscado, es de 24 mm de diámetro con paso 3 mm

Las bases de los rodamientos 25 mm tienen como tolerancia +0,01 -0,01

El soporte para la cabeza es para llave fija 27 mm OBSERVACIÓN:

Figura 11: Planilla de identificación perno

Fuente: Rondón H (2014)

4) La creación de métodos de transporte en áreas especiales tomando

en cuenta otros tipos de trabajos que se realizan en el área para

reducir los riesgos de lesiones.

En las diferentes inspecciones visuales que se realizaron, en las

diferentes operaciones con torno, se pudo detectar, que se realizan trabajos

esporádicos con piezas mayores de 1 metro de largo y 0,50 metros de

diámetro como ejes, barras de acero, cambio de plato, colocación de luneta.

Por tal motivo se propone colocar una grúa giratoria de pared (ver figura 12),

para que, en caso de que el operario se encuentre solo realice los trabajos

con seguridad, y evitando accidentes laborales.

También se propone la construcción, de una grúa accionada

manualmente, que ayude al personal del departamento a maniobrar los

materiales que entran al taller sin riesgo de accidente (ver figura 12).

Es de acotar que estos dispositivos de transporte no tendrán costo

adicional, alguno para su construcción, tomando en cuenta que el

departamento cuenta con material como vigas polipastos, y el personal

preparado para la construcción del mismo.

141

Figura 12: Grúa giratoria y grúa manual.

Fuente: Rondón H (2014)

Grúa giratoria de pared

Grúa accionada

manualmente

142

CAPITULO VI

EVALUACIÓN ECONÓMICA.

La evaluación económica tiene por objetivo identificar las ventajas y

desventajas asociadas a la inversión en un proyecto antes de la

implementación del mismo. Como enfoque principal se refiere al análisis

comparativo de las acciones en término de costos y de beneficios.

El departamento taller como tal no dispone de un beneficio económico

directo, tomando en cuenta que este departamento se dedica en mantener

operativo un sistema. Por tal motivo el coste-beneficio es en materia de

operaciones. Eso lo podemos transformar en ganancia ya que la operación

de la empresa no detendrá sus funciones si se mejora las mismas, y no hay

perdidas por paralización de la empresa. En tal sentido, se tomará como

costos beneficios, los gastos o arreglos a implementar en el proyecto y como

beneficio la no interrupción de las operaciones de la empresa.

El cambio principal en el departamento es la construcción en el

área taller, 2 cubículos para soldadura, área 3m * 2m= 6m2

6m2 * 2= 12m2 área total a utilizar.

Adquisición necesaria.

Cubículos para área de soldadura (2) (ver anexo23), costo del

metro cuadrado de construcción según, la alcaldía del estado

Mérida es de 5650 Bs.

Bancos de trabajo dos (2), materiales a usar: 3 tubos de 2 ½ “ dos

(2) tubos de 2 “ pulgadas y una plancha de 8 mm ( ver anexo 24)

Cable para instalación eléctrica 20 metros

143

Cortinas de seguridad dos 1,84 metros * 2,44 metros(ver anexo25)

Extractor de humo 2

Es de acotar que solo se tomará en cuenta como costo el material, ya

que la mano de obra, la realiza el mismo personal que labora en la empresa,

personal preparado en dichas especialidades (ver tabla 13).

Tabla de costes

Producto Cantidad Precio Total Bs

M2 DE CONSTRUCCIÓN 12 m2 5650 bs 67800

BANCOS DE TRABAJO 2 3000 bs 6000

NCLUYE: UNIDAD ORIGO AIR, BATERÍA, CARGADOR

INTELIGENTE, FILTRO P3, CINTURON,MANGUERA,

CUBIERTA PARAMANGUERA DE PROBAN, KIT

PARAPRUEBA DEL FLUJO DE AIRE

2 77500 bs 155000

CORTINA COMPLETA,

VERDE OSCURO

1 12000 bs 24000

OTROS.

(CABLESTRIFASICO

PARA 220V NUMERO 8)

20 m 40 bs 800

Total coste. 253600

Tabla 13: costes

Fuente: Rondón H. (2014)

Por las condiciones del departamento el proyecto busca mejorar las

operaciones, para evitar retrasos o paradas el cual incurra en paralización de

la empresa.

144

Información suministrada por el Administrador de la empresa, el salario

quincenal para el personal es de aproximadamente, 498000 Bs quincenal,

498000/15= 33200 este es el costo de un día de salario para todo el

personal.

Una falla en el sistema por falta de mantenimiento, tendría una pérdida

diaria de 33200Bs, y la inversión que se debe realizar en el proyecto, para

mejorar las operaciones y evitar paradas es de 253600 bs.

Esta inversión que a largo plazo va a generar garantías para la empresa en:

Evita paradas diarias en las operaciones del transporte de personal y

material.

Evita enfermedades profesionales como estrés cansancio laboral.

Estas, causas generan un beneficio a la empresa monetario como gastos

médicos, y pagos a personal innecesario por retrasos por paradas en el

sistema.

145

CAPITULO VII

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Conclusiones.

La aplicación de un análisis de la operación en una industria, taller o en

cualquier área, sea cual fuere su tamaño, ayuda a mejorar tanto las

operaciones, la calidad de trabajo y reducción de costo si es el caso. Los

enfoques del análisis ayudan a conocer en una operación cual pudiera ser la

falla o un retraso en esta, sea por manejo de materiales, por tolerancia en la

realización de piezas, fallas en las operaciones así como recorridos, factores

ergonómicos entre otros.

El área taller mecánico de la empresa sistema teleférico de Mérida, no

se caracteriza por realizar, trabajos en serie. Las operaciones que se realizan

aunque son repetitivas tiende a variar, adaptándose a la labor que se

requiera al momento, tomándose en cuenta como principal requisito, el

mantenimiento del sistema de carga, en mantenerlo operativo. Para mejorar

operaciones recorridos y mejoras en el personal se usó la técnica del análisis

de la operación de la ingeniería de métodos la cual ayudó a conocer tanto los

problemas que generaban retrasos en el departamento como las fortalezas

del área en cuestión.

Se diagnostico la situación actual del departamento, con diferentes

métodos, que ayudaron a conocer, las debilidades en el área, entre estos

métodos tenemos; entrevista, lista de cotejo así como diagramas tanto del

operario como del material. Con estas se logro encontrar desperdicios en las

operaciones, así como recorridos innecesarios del operario.

146

Se determinaron áreas críticas, por el método del análisis de la operación,

utilizando los 10 enfoques. Evaluado uno a uno en la operación de

investigación, logrando detectar fallas como: falta de documentación de los

materiales, de las operaciones entre otras.

El enfoque distribución de planta, se toma como investigación especial,

tomando en cuenta las características del departamento. Se realizan los

cálculos necesarios de máquinas, equipos, banco de trabajo y porta

herramientas. Y se determina que estos cumplen con el espacio físico

necesario, comparado con el espacio existente en el área.

Se propusieron cambios en el departamento, el cual beneficiara tanto al

operario como al desenvolvimiento en el mismo, mejorando el recorrido en la

operación, manejo de equipos y material y como punto principal darle

seguridad al trabajador.

Cumpliendo con este orden de ideas se puede llegar a tener un área

productiva, con condiciones de trabajo necesarias para el personal que allí

labora

147

Recomendaciones.

Aprovechar mejor los espacios en el área máquinas y

herramientas, realizando dos cubículos para soladura, con las

medidas de seguridad necesaria que se requiera.

Realizar porta herramientas en sitios específicos dentro del área

que mejoren los recorridos del operario.

Los banco o mesa de trabajo deben ser ajustables y con cajones

porta herramientas tomando en cuenta el tamaño del trabajador,

tener a la mano herramientas y así evitar posibles enfermedades

profesionales y retrasos en las labores.

En la operación de perno se recomienda el cambio en la tolerancia

del soporte, para agilizar el trabajo de montaje y evitar posible

accidente laboral.

Al momento de realizar las operaciones, el operario debe tener a

la mano, fichas técnicas de las mismas el cual especifique en su

totalidad la operación que se realiza, material, operación, operario,

herramientas a usar y tolerancias necesarias.

Se recomienda realizar ajuste en el manejo del material en el

torno, tomando en cuenta otras actividades que se realizan en el

área, para garantizar la salud laborar del operario.

La preparación del personal en lectura e interpretación de plano,

es de vital importancia tomando en cuenta la propuesta anterior

que se realizo.

Preparación del personal, en manejo y conocimiento de

materiales, especificaciones técnicas y su uso.

148

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154

155

ANEXO 1: torno paralelo

Fuente: Rondón, H (2014)

ANEXO 2: Limadora

Fuente: Rondón, H (2014)

156

ANEXO 3: Fresadora universal

Fuente: Rondón, H (2014)

ANEXO 4: Prensa hidráulica

Fuente: Rondón, H (2014)

157

ANEXO 5: Taladro de columna

Fuente: Rondón, H (2014)

ANEXO 6: Segueta mecánica

Fuente: Rondón, H (2014)

158

ANEXO 7: Planilla control

Fuente: Rondón, H (2014)

NOMBRE Y APELLIDO:

CARGO QUE DESEMPEÑA

MAQUINAS U EQUIPOS QUE DOMINA:

OPERACIÓN:

MAQUINAS: TORNO FRESADORA LIMADORA

SEGUETA MECANICA TALADRO DE COLUMNA

EQUIPOS: ESMERIL DE BANCO ESMERIL MANUAL

TALADRO MANUAL TALADRO MAGNETICO

OTROS:

HERRAMIENTAS:

OBSERVACIONES:

159

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA

EXTENSIÓN MÉRIDA

Guía de Entrevista Dirigida al Personal del Taller del Sistema Teleférico

de Mérida.

Estimado Sr.

__________________________________________________

La siguiente guía de entrevista se realiza con el fin de obtener la

investigación necesaria para la elaboración del proyecto, titulado “rediseño

del departamento taller, basado en análisis de métodos”

Su colaboración es muy importante de antemano le agradecemos la

misma. En las cuales se efectúan las siguientes preguntas:

1. ¿Conoce Ud. lo que es el análisis de la operación?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_________________________

2. ¿Cree Ud. que las operaciones que se realizan en el área se

deben mejorar?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_________________________

160

3. ¿ Cree Ud. que se deben reducir el número de operaciones?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

________________________

4. ¿Cree Ud. que el manejo del material en el área es el

adecuado?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_______________________

5. ¿Las tolerancias en las operaciones son las adecuadas?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________

6. ¿Cree Ud. que el material que se utiliza en las diferentes

operaciones es el indicado?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________

7. ¿El material se utiliza en las condiciones necesarias o se puede

mejorar o reciclar?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________

161

8. Las herramientas y equipos son las adecuadas para las

operaciones?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

______-____

9. ¿Cree Ud. que las maquinas están distribuidas adecuadamente

para las operaciones que se realizan?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_______

10. ¿cree Ud. que se deba optimizar la operaciones (automatizar)?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_________

11. ¿Cree Ud. que las condiciones del área de trabajo en materia

de iluminación, ruido, ventilación y seguridad son las apropiadas

en el área?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

__________

12. ¿Existe algún procedimiento, para los trabajos u operaciones

que se realizan para mejorar los movimientos?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

__________

162

13. ¿El personal encargado del manejo de las maquinas es el

apropiado?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_____________

______________________

Firma del Entrevistado.

ANEXO 8: Entrevista al jefe de taller.

Fuente: Rondón, H (2014)

163

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA

EXTENSIÓN MÉRIDA.

LISTA DE COTEJO.

Comprensión de las actividades inherentes ejecutadas actualmente en

el Sistema Teleférico de Mérida para realizar el proyecto de rediseño del

departamento taller.

Se anexaran listas de cotejo de diferentes actividades y de maquinarias

el cual se especificaran en los anexos practica II

Nº ITEMS SI NO OBSERVACIÓN

1 Las máquinas, del área están

operativas

2

Las condiciones de las máquinas,

son las adecuadas para la ejecución

de sus funciones

3

Las máquinas, del área se

encuentran ubicadas en sitios

idóneos para los trabajos que se

realizan.

4

Existen procedimientos para la

ejecución de los trabajos en el

departamento.

5

Hay algunas especificaciones

técnicas de las máquinas,

herramientas y equipos, que aporte

información.

164

6

Existe control en algún registro o

historial que ayude en la realización

de los trabajos que se ejecutan.

7

Existe historial de materiales que se

utilicen en el departamento para las

operaciones

8

Las condiciones y equipos del área

son las idóneas para el manejo de

materiales y equipos.

9

El diseño ergonómico del entorno de

trabajo es el indicado para las

labores que se ejecutan

ANEXO 9: Lista de cotejo.

Fuente: Rondón, H (2014)

165

III II I

MONTAJE

MONTAJE

PIEZA QUE ENTRA DIRECTAMENTE

MONTAJE

DIVERSAS ALTERNATIVAS

DESMONTAJE

PIEZA

DESMONTADA RESUMEN

OPERACIONES

NUEVO MONTAJE

INSPECCION

ANEXO 10: Diagrama de operaciones.

Fuente: Rondón, H (2014)

CANTIDAD TIEMPO

166

Método actual Método propuesto

Diagrama de procesos.

Sujeto del diagrama: Fecha: Hecho por: Diagrama N: Departamento: Hoja: de:

Método actual Método propuesto Diferencia

ANEXO 11: Diagrama de procesos.

Fuente: Rondón, H (2014)

167

Fecha _________________ dpto.______________________:_____________ análisis _______:_______________________

Diagramas ______________________________________________ inspector:______________________________________

Descripción del la pieza_____________________________________________________________________________________________

Operación___________________________________________________________________________________operario:________________

Determinar y describir Detalles del análisis

1-Propósito de la operación:

2-Diseño de la operación:

3-tolerancia y especificaciones:

4-material

5-proceso de fabricación:

6-Preparación y herramienta

7-Manejo de materiales

8-distribucion de planta

9- condiciones de trabajo

10-Estudio de movimientos.

ANEXO 12: formato análisis de la operación.

Fuente: Rondón, H (2014)

168

169

Planilla personal y maquina

Anexo 13: Planilla control

Fuente: Rondón, H. (2014)

CODIGO PLANILLA: 002.P CÓDIGO DE PERSONAL: 01.M.A

NOMBRE Y APELLIDO: JUAN RODRIGUEZ

CARGO QUE DESEMPEÑA MECANICO AUTOMOTRIZ

MAQUINAS U EQUIPOS QUE DOMINA:

MAQUINAS: TORNO FRESADORA LIMADORA

SEGUETA MECANICA X TALADRO DE COLUMNA X

EQUIPOS: ESMERIL DE BANCO X ESMERIL MANUAL X

TALADRO MANUAL X TALADRO MAGNETICO X

OTROS:

HERRAMIENTAS:

Maneja herramientas manuales, como eléctricas y neumáticas si se requiere ejemplo ( lima, alicates esmeril, dremell, entre otras.)

OBSERVACIONES:

Es el encargado de la reparación y mantenimiento de los vehículos del sistema así como del mantenimiento preventivo de las plantas Diesel, apoya al soldador o al jefe en caso de trabajos en los que se requiera.

170

Planilla personal y maquinaria

Anexo 13.1: Planilla control

Fuente: Rondón, H. (2014)

CODIGO PLANILLA: 003.P CÓDIGO DE PERSONAL: 01.T

NOMBRE Y APELLIDO: YOEL RINCON

CARGO QUE DESEMPEÑA TORNERO

MAQUINAS U EQUIPOS QUE DOMINA:

MAQUINAS: TORNO X FRESADORA LIMADORA X

SEGUETA MECANICA X TALADRO DE COLUMNA X

EQUIPOS: ESMERIL DE BANCO X ESMERIL MANUAL X

TALADRO MANUAL X TALADRO MAGNETICO X

OTROS:

HERRAMIENTAS:

Maneja herramientas manuales, como eléctricas y neumáticas si se requiere ejemplo ( lima, alicates esmeril, dremell, entre otras.)

OBSERVACIONES:

Es el tornero del área, se requiere especialización en otras maquinas como fresadora, maneja soldadura a bajo nivel tiene conocimiento básicos de mecánica automotriz, está en capacidad de realizar mantenimiento preventivos a equipos como motores eléctrico.

171

Planilla personal y maquinaria

Anexo 13.2: Planilla control

Fuente: Rondón, H. (2014)

CODIGO PLANILLA: 004. P. CÓDIGO DE PERSONAL: 01.S.II

NOMBRE Y APELLIDO: ABDON UZCATEGUI

CARGO QUE DESEMPEÑA SOLDADOR II

MAQUINAS U EQUIPOS QUE DOMINA:

MAQUINAS: TORNO FRESADORA LIMADORA

SEGUETA MECANICA X TALADRO DE COLUMNA X

EQUIPOS: ESMERIL DE BANCO X ESMERIL MANUAL X

TALADRO MANUAL X TALADRO MAGNETICO X

OTROS:

HERRAMIENTAS:

Maneja herramientas manuales, como eléctricas ejemplo ( lima, alicates esmeril, dremell, entre otras.)

OBSERVACIONES:

Es el encargado de la realización de los trabajos que corresponden a soldadura en el sistema teleférico de Mérida soldadura básica como pesada, trabaja con equipo de oxi corte.

172

Planilla personal y maquinaria

Anexo 13.3: Planilla control

Fuente: Rondón, H. (2014)

CODIGO PLANILLA: 005.P CÓDIGO DE PERSONAL: 01.A.T

NOMBRE Y APELLIDO: XAVIER HERNANDEZ

CARGO QUE DESEMPEÑA AYUDANTE TALLER

MAQUINAS U EQUIPOS QUE DOMINA:

MAQUINAS: TORNO X FRESADORA X LIMADORA X

SEGUETA MECANICA X TALADRO DE COLUMNA X

EQUIPOS: ESMERIL DE BANCO X ESMERIL MANUAL X

TALADRO MANUAL X TALADRO MAGNETICO X

OTROS:

HERRAMIENTAS:

Maneja herramientas manuales, como eléctricas y neumáticas si se requiere ejemplo (lima, alicates esmeril, dremell, entre otras.)

OBSERVACIONES:

Técnico medio en mención mecánica recientemente graduado, ayuda en todos los trabajos que se requieran en el área.

173

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA

EXTENSIÓN MÉRIDA

Guía de Entrevista Dirigida al Personal del Taller del Sistema Teleférico

de Mérida.

Estimado Sr. Joel flores

La siguiente guía de entrevista se realiza con el fin de obtener la

investigación necesaria para la elaboración del proyecto, titulado “rediseño

del departamento taller, basado en análisis de métodos”

A continuación se analiza la entrevista realizada al jefe del

departamento.

14. ¿Conoce Ud. lo que es el análisis de la operación?

No solo podría decir de la misma es una revisión minuciosa de las

operaciones que se realizan en una área.

15. ¿Cree Ud. que las operaciones que se realizan en el

área se deben mejorar?

Si deben mejorarse automatizando la maquinaria por ejemplo.

16. ¿Cree Ud. que se deben reducir el número de

operaciones?

174

Para mi entender el número de operaciones está bien.

17. ¿Cree Ud. que el manejo del material en el área es el

adecuado?

Si el manejo de materiales está bien

18. ¿Las tolerancias en las operaciones son las adecuadas?

Si son las adecuadas

19. ¿Cree Ud. que el material que se utiliza en las diferentes

operaciones es el indicado?

Si es el indicado

20. ¿El material se utiliza en las condiciones necesarias o se

puede mejorar o reciclar?

El material actualmente se recicla cuando es necesario y es el indicado para

cada trabajo.

21. ¿Las herramientas y equipos son las adecuadas para las

operaciones?

Las herramientas y equipos a pesar del tiempo de uso son las adecuadas y

se mantienen operativas.

22. ¿Cree Ud. que las maquinas están distribuidas

adecuadamente para las operaciones que se realizan?

Si las maquinas están bien distribuidas a pesar de algunos objetos que

interfieran en las operaciones.

175

23. ¿cree Ud. que se deba optimizar la operaciones

(automatizar)?

Si deben automatizarse para agilizar algunos procesos.

24. ¿Cree Ud. que las condiciones del área de trabajo en

materia de iluminación, ruido, ventilación y seguridad son las

apropiadas en el área?

La iluminación en algunos casos es mala en las maquinarias, el ruido de vez

en cuando afecta el ruido por estar el departamento de latonería cerca,

ventilación es perfecta y la seguridad es buena a pesar que en el área es

poca los conocimientos que se les instruyen a los trabajadores.

25. ¿Existe algún procedimiento, para los trabajos u

operaciones que se realizan para mejorar los movimientos?

No existen procedimientos los mismos se realizan por experiencia de los

operadores.

26. ¿El personal encargado del manejo de las maquinas es

el apropiado?

Si es el apropiado son personal técnicos en las áreas y el que no es técnico

ah sido entrenado para el manejo de maquinas y herramientas.

Anexo 14: Entrevista al jefe de taller

Fuente: Rondón, H. (2014)

176

LISTA DE COTEJO

Determina condiciones y operaciones de la fresadora universal.

Nº ITEMS SI NO OBSERVACIÓN

1 ¿Las máquina fresadora, del área está operativa?

x

2 ¿Las condiciones de la máquina, son las adecuadas para la ejecución de sus funciones?

x

Es una máquina de poco uso pero para los trabajos que se a requerido a cumplido las función.

3 ¿La máquina, se encuentran ubicadas en sitio idóneo para los trabajos que se realizan?

x

4 ¿Existen procedimientos para la ejecución de los trabajos en el departamento con esta máquina?

x No existen los trabajos se realizan por la experiencia del operador

5 ¿Existe alguna especificación técnica de la máquina que aporte información de la misma?

x

6

¿Existe control, registro o historial que ayude en la realización de los trabajos que se ejecutan con esta máquina?

x

7 ¿Existe historial de materiales que se utilicen en el departamento para las operaciones con esta máquina?

x Los materiales que se conocen los sabe el operador como tal por su experiencia.

Anexo 15: lista de cotejo fresadora

Fuente: Rondón, H. (2014)

177

LISTA DE COTEJO

Determina las condiciones y operaciones de la limadora.

Nº ITEMS SI NO OBSERVACIÓN

1 ¿Las máquina limadora, del área está operativa?

x Con fallas de desgaste en la bancada pero cumple con las funciones requeridas.

2 ¿Las condiciones de la máquina, son las adecuadas para la ejecución de sus funciones?

x

3 ¿Las máquinas, se encuentran ubicadas en sitio idóneo para los trabajos que se realizan?

x El departamento fue remodelado y al lado de la misma se encuentra una puerta.

4 ¿Existen procedimientos para la ejecución de los trabajos en el departamento con esta máquina?

x No existen los trabajos se realizan por la experiencia del operador

5 ¿Existe alguna especificaciones técnicas de la máquina que aporte información de la misma?

x

6

¿Existe control, registro o historial que ayude en la realización de los trabajos que se ejecutan con esta máquina?

x

7 ¿Existe historial de materiales que se utilicen en el departamento para las operaciones con esta máquina?

x Los materiales que se conocen los sabe el operador como tal por su experiencia.

Anexo 15.1: lista cotejo limadora

Fuente: Rondón, H. (2014)

178

LISTA DE COTEJO

Determina las condiciones y operaciones del taladro de columna

Nº ITEMS SI NO OBSERVACIÓN

1 ¿Las máquina taladro de columna, del área está operativa?

x

Se encuentra operativa pero para trabajos de envergadura (grandes) ya no cumple la función ya que la misma fue reparada y presenta fallas en su caja

2 ¿Las condiciones de la máquina, son las adecuadas para la ejecución de sus funciones?

x A pesar de sus reparaciones la misma cumple con sus funciones principales.

3 ¿Las máquinas, se encuentran ubicadas en sitio idóneo para los trabajos que se realizan?

x

4 ¿Existen procedimientos para la ejecución de los trabajos en el departamento con esta máquina.?

x No existen los trabajos se realizan por la experiencia del operador

5 ¿Existe alguna especificación técnica de la máquina que aporte información de la misma?

x

6

¿Existe control, registro o historial que ayude en la realización de los trabajos que se ejecutan con esta máquina?

x

7 ¿Existe historial de materiales que se utilicen en el departamento para las operaciones con esta máquina?

x Los materiales que se conocen los sabe el operador como tal por su experiencia.

Anexo 15.2: lista cotejo taladro de columna

Fuente: Rondón, H. (2014)

179

LISTA DE COTEJO

La siguiente lista de cotejo, suministra información referente al área de

trabajo condiciones como. Iluminación, ruido entre otras.

Nº ITEMS SI NO OBSERVACIÓN

1 ¿La iluminación es la adecuada en el área de trabajo?

x

A pesar de que la iluminación es buena por el espacio y sitio los problemas de iluminación entre maquinas es mala

2 ¿El ruido influye en las operaciones que se realizan?

x El área de latonería se encuentra cerca al taller

3 ¿El área debe tener temperaturas controladas?

x No se cuenta con equipos para controlar la temperatura

4 ¿El área debe contar con ventilación? x

Para el área de soldadura se debe tener sistema de extractores par retirar los humos tóxicos y el área se mantenga ventilada

5 ¿Las maquinas cuentan con sistema de protección para operaciones?

x Los sistemas de protección tanto eléctricos como mecánicos funcionan

6 ¿El operario cuenta con equipos de seguridad para las operaciones?

x Se cuenta con equipos de protección a pesar que de momentos no se usan

Anexo 15.3: Lista cotejo condiciones del área.

Fuente: Rondón, H. (2014)

180

LISTA DE COTEJO

Lista de cotejo información los materiales y manejo de los mismos

Nº ITEMS SI NO OBSERVACIÓN

1 ¿Existe información de los materiales que se usan en las operaciones?

x La información que se maneja es por conocimiento de los operarios

2 ¿los materiales son los adecuados para las operaciones?

x Por el conocimiento y experiencia se podría decir que son los adecuados

3 ¿El material que se usa es nuevo? x De ser necesario se usa material nuevo

4 ¿El material que se usa es reciclado.?

x

Si se encuentra material en buenas condiciones se recicla material que cumpla con lo requerido

5 ¿El manejo del material y equipo es el adecuado?

x Hay manejos inadecuados

6 ¿El espacio en el área es la adecuada área el manejo de material y equipo?

x Se nota la mala ubicación de objetos que dificulta el manejo.

7 ¿Cree Ud. que es necesario mejorar los manejos de los materiales?

x Se debe mejorar el manejo para agilizar y evitar accidentes.

Anexo 15.4: Lista de cotejo manejo de material e información del mismo.

Fuente: Rondón, H. (2014)

181

Anexo 16: poleas sin proceso de operación y con el proceso culminado

Fuente: Rondón, H. (2014)

Anexo 17: Componentes mordaza polea teleférico de carga

Fuente: Rondón, H. (2014)

182

Anexo 18: Mordaza soldada lista para mecanizar

Fuente: Rondón, H. (2014)

Anexo 19: Perno en posición de trabajo

Fuente: Rondón, H. (2014)

183

46 mm 24 mm 40 mm 40 mm

40 mm 25 mm 24mm 24mm

7 mm

27 mm

Rosca paso 3 mm

Anexo 20: modificación perno

Fuente: Rondón, H. (2014)

Anexo 21: perno cabeza original

Fuente: Rondón, H. (2014)

46 mm 24 mm 40 mm 40 mm

40 mm 25 mm 24mm 24mm

7 mm

27 mm

Rosca paso 3 m

184

Anexo 22: área chatarra y herramientas

Fuente: Rondón, H. (2014)

Anexo 23:Cubículos de soldadura

Fuente: Rondón, H. (2014)

185

Anexo 24: Mesa de trabajo

Fuente: internet (2014)

Anexo 25: Cortinas de vinilo

Fuente: Mercado libre (2014)

186

Anexo 26: extractor de humo

Fuente: Internet, H. (2014)

Anexo 27:Estantes porta material

Fuente: Internet, (2014)

187

Anexo 28: Tren de poleas

Fuente: Rondón H, (2014)