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1 INCREMENTO EN LA PRODUCCIÓN A TRAVÉS DE LA REDUCCIÓN DE TIEMPOS DE CICLO EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE CALZADO PARA HOMBRE DIANA MARCELA NÚÑEZ DIEGO ANDRÉS LIBREROS RAMÍREZ UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA CALI FACULTAD DE INGENIERÍA PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL SANTIAGO DE CALI 2015

INCREMENTO EN LA PRODUCCIÓN A TRAVÉS DE LA REDUCCIÓN …

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1

INCREMENTO EN LA PRODUCCIÓN A TRAVÉS DE LA REDUCCIÓN DE

TIEMPOS DE CICLO EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE CALZADO

PARA HOMBRE

DIANA MARCELA NÚÑEZ

DIEGO ANDRÉS LIBREROS RAMÍREZ

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA CALI

FACULTAD DE INGENIERÍA

PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

SANTIAGO DE CALI

2015

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2

INCREMENTO EN LA PRODUCCIÓN A TRAVÉS DE LA REDUCCIÓN DE

TIEMPOS DE CICLO EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE CALZADO

PARA HOMBRE

DIANA MARCELA NÚÑEZ

DIEGO ANDRÉS LIBREROS RAMÍREZ

Trabajo presentado para el diplomado de Lean-Seis Sigma con modalidad Green Belt

como opción de grado para el título de Ingeniero Industrial

Director

Ing. Andrés Julián Rivera

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA CALI

FACULTAD DE INGENIERÍA

PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

SANTIAGO DE CALI

2015

Page 3: INCREMENTO EN LA PRODUCCIÓN A TRAVÉS DE LA REDUCCIÓN …

3

NOTA DE ACEPTACIÓN

El trabajo de Diplomado INCREMENTO EN

LA PRODUCCIÓN A TRAVÉS DE LA

REDUCCIÓN DE TIEMPOS DE CICLO EN

EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE

CALZADO PARA HOMBRE, elaborado por

los estudiantes Diana Marcela Núñez y Diego

Andrés Libreros, cumple con los requisitos

exigidos por la Universidad de San

Buenaventura para optar al título de Ingeniero

Industrial.

______________________________________

Firma del presidente del jurado

______________________________________

Firma del jurado

______________________________________

Firma del jurado

Santiago de Cali, 12 de junio de 2015

Page 4: INCREMENTO EN LA PRODUCCIÓN A TRAVÉS DE LA REDUCCIÓN …

4

DEDICATORIA

A Dios por ser la luz de mi vida.

A ti Virgen María por ser mi consejera y amiga.

A las dos mujeres que me formaron y lucharon para que yo pudiera crecer como persona y

lograr mis sueños y metas, a ellas dedico este trabajo, por su amor, lucha y entrega total: a

ti mamá y abuela, gracias infinitas y las amo con todo mi corazón.

A mis tíos, mi familia y amigos por cada palabra de aliento y apoyo incondicional.

Diana Marcela Núñez

A Dios por haberme dado la vida y la salud para permitirme llegar a este día; a mis padres,

Diego y Carolina, quienes siempre han sido la guía de mi vida y el pilar fundamental de mi

educación y valores; a mi novia Diana, quien estuvo a mi lado en los momentos difíciles y

siempre fue mi apoyo y a todas las personas que creyeron y mantuvieron su fe en mí,

dedico este trabajo y les manifiesto mi eterno sentimiento de gratitud porque de alguna u

otra manera contribuyeron en la consecución de este gran logro.

Diego Andrés Libreros Ramírez

Page 5: INCREMENTO EN LA PRODUCCIÓN A TRAVÉS DE LA REDUCCIÓN …

5

CONTENIDO

Pág.

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 11

1. OBJETIVOS ............................................................................................................... 12

1.1 OBJETIVO GENERAL ........................................................................................... 12

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ................................................................................... 12

2. REVISIÓN DE LITERATURA ................................................................................ 13

3. ETAPA DEFINIR ...................................................................................................... 15

3.1. DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA ................................................................. 15

3.1.1. RESEÑA HISTÓRICA ............................................................................................... 16

3.1.2. MISIÓN .................................................................................................................. 16

3.1.3. VISIÓN .................................................................................................................. 17

3.1.4. PORTAFOLIO .......................................................................................................... 17

3.2. PROCESO DE SELECCIÓN DEL PROYECTO ................................................ 17

3.3. ESTATUTO DEL PROYECTO (PROJECT CHARTER) ................................... 19

3.3.1. BENEFICIO ECONÓMICO ........................................................................................ 20

3.3.2. CRONOGRAMA ...................................................................................................... 21

3.3.3. PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO .................................................................. 22

3.4. DIAGRAMA DE FLUJO ..................................................................................... 22

3.5. MÉTODOS SIPOC Y VOC ................................................................................. 25

3.6. RESUMEN DE LA FASE DEFINIR ................................................................... 29

4. ETAPA MEDIR ......................................................................................................... 30

4.1. DIAGRAMA IPO ................................................................................................ 30

4.2. PLAN DE RECOLECCIÓN DE DATOS ............................................................ 33

4.3. ESTUDIO DE TIEMPOS ..................................................................................... 35

4.4. DIAGRAMA DE PARETO DE SITUACIÓN INICIAL ..................................... 38

4.5. ESTUDIO DE TIEMPOS EN SUBPROCESO DE GUARNICIÓN .................... 39

4.6. RESUMEN DE LA FASE MEDIR ...................................................................... 42

5. ETAPA ANALIZAR .................................................................................................. 43

5.1. LLUVIA DE IDEAS ............................................................................................ 43

5.2. DIAGRAMA DE PROCESO ............................................................................... 44

5.3. DIAGRAMA DE CAUSA Y EFECTO ................................................................ 47

5.4. AMEF ................................................................................................................... 48

5.5. 5 WHY'S DE LAS CAUSAS RAÍCES ................................................................ 49

Page 6: INCREMENTO EN LA PRODUCCIÓN A TRAVÉS DE LA REDUCCIÓN …

6

5.6. RESUMEN DE LA FASE ANALIZAR ............................................................... 50

6. ETAPA MEJORAR Y CONTROLAR .................................................................... 51

6.1. GENERACIÓN DE SOLUCIONES POTENCIALES ........................................ 51

6.2. IMPLEMENTACIÓN .......................................................................................... 53

6.3. ESTUDIO DE TIEMPOS EN SUBPROCESO DE GUARNICIÓN DESPUÉS DE

LA MEJORA .................................................................................................................... 55

6.4. OTRAS SOLUCIONES ....................................................................................... 61

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ....................................................... 65

8. BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................ 66

9. ANEXOS ..................................................................................................................... 67

9.1. ANEXO A-HOJA DE OBSERVACIONES ........................................................ 68

9.2. ANEXO B- MANUAL DE FUNCIONES ........................................................... 69

9.3. ANEXO C- FORMATO DE CONTROL DE LA PRODUCCIÓN DIARIA ....... 71

9.4. ANEXO D- FICHA TÉCNICA GUARNICIÓN .................................................. 72

9.5. ANEXO E- LISTA DE CHEQUEO GUARNICIÓN ........................................... 73

Page 7: INCREMENTO EN LA PRODUCCIÓN A TRAVÉS DE LA REDUCCIÓN …

7

LISTA DE TABLAS

Tabla 1, Resumen Entrevista................................................................................................ 18

Tabla 2, Project Charter ....................................................................................................... 19

Tabla 3, Beneficio económico del proyecto ......................................................................... 20

Tabla 4, Cronograma de Trabajo por Etapas ....................................................................... 21

Tabla 5, Empleados de Manufacturas San José ................................................................... 22

Tabla 6, Diagrama IPO del proceso de elaboración de calzado ........................................... 30

Tabla 7, Evaluación de Variables......................................................................................... 32

Tabla 8, Plan de Recolección de Datos ................................................................................ 34

Tabla 9, Actividades para Estudio de Tiempos .................................................................... 35

Tabla 10, Tiempos de Subproceso por par ........................................................................... 36

Tabla 11, Capacidad por Subproceso de elaboración de calzado ........................................ 37

Tabla 12, Tiempos Guarnecedor 2 (min) ............................................................................. 41

Tabla 13, Lluvia de Ideas ..................................................................................................... 44

Tabla 14, 5 WHY´S DE CAUSAS RAÍCES ....................................................................... 49

Tabla 15, Listado de Soluciones Propuestas ........................................................................ 52

Tabla 16, Tiempos por par Guarnecedor 2........................................................................... 55

Tabla 17, Especificaciones del Proceso ............................................................................... 56

Tabla 18, Tiempos con Ayudante ........................................................................................ 57

Tabla 19, Comparativo Estadístico ...................................................................................... 59

Page 8: INCREMENTO EN LA PRODUCCIÓN A TRAVÉS DE LA REDUCCIÓN …

8

LISTA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1, Ficha técnica .................................................................................................. 15

Ilustración 2, Diagrama de Flujo de Proceso de elaboración de calzado ............................. 23

Ilustración 3, Diagrama SIPOC............................................................................................ 27

Ilustración 4, Diagrama VOC (Voz del cliente)................................................................... 28

Ilustración 5, Operarios Guarnición ..................................................................................... 39

Ilustración 6, Diagrama de Subproceso de Guarnición ........................................................ 45

Ilustración 7, Diagrama de Causa y Efecto .......................................................................... 47

Page 9: INCREMENTO EN LA PRODUCCIÓN A TRAVÉS DE LA REDUCCIÓN …

9

LISTA DE GRAFICAS

Gráfica 1, Histograma de Tiempos de Ciclo por subproceso............................................... 37

Gráfica 2, Diagrama de Pareto por subprocesos .................................................................. 38

Gráfica 3, Análisis de Capacidad de Subproceso de Guarnición ......................................... 56

Gráfica 4, Análisis de Capacidad después de la mejora ....................................................... 58

Gráfica 5, Control I-MR ....................................................................................................... 60

Page 10: INCREMENTO EN LA PRODUCCIÓN A TRAVÉS DE LA REDUCCIÓN …

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LISTA DE IMÁGENES

Imagen 1, Referencias de Calzado realizado en la empresa ................................................ 17

Imagen 2, Subproceso de Corte ........................................................................................... 24

Imagen 3, Subproceso Guarnición ....................................................................................... 24

Imagen 4, Subprocesos de Ensamble, Soladura y Finizaje .................................................. 25

Page 11: INCREMENTO EN LA PRODUCCIÓN A TRAVÉS DE LA REDUCCIÓN …

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INTRODUCCIÓN

El objetivo del presente trabajo es incrementar la productividad y optimizar el proceso

productivo a través de la reducción de los tiempos de ciclo en la línea de producción de una

empresa del sector de calzado ubicada en la ciudad de Cali.

Para lo anterior fue necesario realizar el diagnóstico del proceso productivo actual,

analizando cada una de las actividades internas (corte, guarnición, montaje, ensamble y

finizaje) y realizando un estudio de tiempos; lo cual permitió identificar el subproceso

“cuello de botella”, determinar las causas raíces, plantear opciones de mejora y ofrecer a

través de una propuesta, el mejoramiento de sus condiciones operacionales.

Para el desarrollo de la investigación, se aplicó la metodología DMAIC, herramienta

principal de Seis Sigma, y se aplicaron estrategias de Lean Manufacturing para eliminar

actividades que no agregaban valor al proceso.

La propuesta presentada servirá de prueba piloto para implementarse en otros subprocesos

del área de producción, y con su implementación se busca incrementar la fabricación de

calzado a un 44%.

Page 12: INCREMENTO EN LA PRODUCCIÓN A TRAVÉS DE LA REDUCCIÓN …

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1. OBJETIVOS

1.1 OBJETIVO GENERAL

Incrementar la producción a través de la reducción de tiempos de ciclo en el proceso de

elaboración de calzado para hombre en la empresa Manufacturas San José.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Diagnosticar el proceso de elaboración de calzado en la empresa Manufacturas San

José para conocer las condiciones actuales de operación.

Diseñar una propuesta de reducción de tiempo de ciclo en el proceso de elaboración

de calzado para hombre en la empresa Manufacturas San José.

Implementar la propuesta y las acciones de mejora para incrementar la producción

en la empresa de calzado Manufacturas San José.

Page 13: INCREMENTO EN LA PRODUCCIÓN A TRAVÉS DE LA REDUCCIÓN …

13

2. REVISIÓN DE LITERATURA

En la presente revisión de literatura se examinan de manera general las definiciones

principales de las metodologías utilizadas en la presente investigación.

SEIS SIGMA (6ϭ)

(Arnheiter y Maleyeff, 2005) citado por (Mantilla Celis & Sánchez García, 2012) menciona

que “Seis sigma es una metodología rigurosa de mejoramiento desarrollada por Motorola

en los años 80, cuyo principio fundamental es el enfoque al cliente. Utiliza el proceso

DMAIC y métodos estadísticos con el fin de: Definir los problemas y situaciones a mejorar,

Medir para obtener información y datos, Analizar la información recolectada, Implementar

mejoras a los procesos y finalmente, Controlar los procesos o productos con el objetivo de

alcanzar resultados sostenidos, lo que a su vez genera un ciclo de mejoramiento continuo”.

La metodología y proyectos Seis Sigma suponen una actuación cuyo objetivo es alcanzar

niveles de calidad que rayan la perfección (3,4 ppm) y hacer extensivos tales objetivos de

excelencia a todas las áreas de la actividad de un empresa o negocio (Cuatrecasas Arbós,

2012).

LEAN MANUFACTURING

El Lean Manufacturing es una filosofía de gestión empresarial que nació en 1970 en

fábricas de Toyota. El objetivo primordial de Lean Manufacturing es eliminar todas las

actividades que no agregan valor en todo el proceso productivo (Tejeda, 2011).

Lean se basa asimismo en las personas, pues son ellas las que tienen conocimiento y las

ideas suficientes para proponer mejoras que sirvan para mejorar la eficiencia de los

procesos no solo a medio y largo plazo, sino también a corto plazo (Nogueras Manquillo,

2013).

Page 14: INCREMENTO EN LA PRODUCCIÓN A TRAVÉS DE LA REDUCCIÓN …

14

El concepto de Lean no es nuevo, ya desde hace algunos años algunos autores mencionaban

la importancia y la aplicación que le daban algunas organizaciones a esta metodología. Por

ejemplo (Maldonado Villalva, 2008) afirma que la adopción de los principios de Lean

Manufacturing está comenzando a transformar un creciente número de industrias,

fomentando la continua innovación tecnológica, la construcción de nuevas relaciones

organizacionales, la creación de nuevos acuerdos de cooperación, y el establecimiento de

nuevos roles y responsabilidades.

LEAN –SEIS SIGMA

De la combinación de los principios de Seis Sigma y Manufactura Esbelta (Lean

Manufacturing) resulta Lean-Seis Sigma, que ofrece una valiosa guía para orientar la

gestión de procesos de las empresas decididas a diferenciarse por medio de la calidad y la

eficiencia operativa, para alcanzar grados superiores de satisfacción al cliente,

productividad y, en última instancia, rentabilidad y valor para los accionistas (Mora Y,

2013).

La integración de metodologías Lean y Seis Sigma busca maximizar la productividad y la

eficiencia en los procesos.

La aplicación de Lean Seis Sigma de manera correcta hará que la pequeña y mediana

empresa sea más ágil, eficiente y efectiva frente a sus competidores.

Page 15: INCREMENTO EN LA PRODUCCIÓN A TRAVÉS DE LA REDUCCIÓN …

15

3. ETAPA DEFINIR

(Prieto Corcoba, 2010) afirma que la etapa de definición es aquella en que el responsable,

apoyado en una serie de evidencias, detecta alguna debilidad u oportunidad de mejora en su

proceso. En esta etapa se definen los requerimientos del cliente, los objetivos del proyecto y

su alcance.

En esta fase de definición se dará a conocer la empresa objeto de estudio, las posibles

problemáticas que se abordarán, responsables y se planteará la variable objetivo.

3.1. DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA

Manufacturas San José es una empresa dedicada a la producción de calzado para hombre.

Esta empresa ubicada en la ciudad de Cali, fue constituida el 19 de julio de 2010 y es uno

de los principales proveedores de empresas comercializadoras de calzado (BATA, Cueros

Vélez SAS, BOSI).

La Ilustración No. 1, muestra la ficha técnica de la empresa Manufacturas San José,

corresponde a los datos de ubicación, categoría, actividad y marca de la empresa.

Ilustración 1, Ficha técnica

Fuente: Propietario-Administrador

Page 16: INCREMENTO EN LA PRODUCCIÓN A TRAVÉS DE LA REDUCCIÓN …

16

3.1.1. Reseña Histórica

Manufacturas San José fue constituida por el joven empresario Kelvin Leonardo Narváez

Acuria, el 19 de julio de 2010 en la ciudad de Santiago de Cali, iniciando con la

elaboración de calzado en material sintético.

La empresa inicia con solo $ 2.000.000 como capital, sin un local fijo y sin maquinaria, por

lo que se debe acudir a terceros para la maquila de algunos procesos requeridos para la

elaboración del calzado.

En el año 2011 surge la línea “DIKEL concept”, un producto elaborado en cuero vacuno y

suelas en caucho. Con dicho producto la empresa se fue capitalizando hasta tener la

maquinaria necesaria la elaboración del producto final.

Actualmente la compañía se encuentra en etapa de crecimiento, en búsqueda de socios para

la inyección de capital y de una estrategia de mercadeo que permita aumentar sus ventas.

3.1.2. Misión

“Fabricar con pureza de intención, el mejor calzado sport y casual en su línea “DIKEL

concept” para personas con un alto gusto por la moda y el confort, mediante la innovación

de los diseños, la calidad de nuestro producto, la utilización de los recursos y la mejor mano

de obra calificada teniendo siempre presente la satisfacción de nuestros clientes y del

mercado en general, valorizando la empresa a través del desarrollo integral de nuestra gente

en armonía, respeto con la sociedad y el medio ambiente, para garantizar un crecimiento

continuo y rentable.”

Page 17: INCREMENTO EN LA PRODUCCIÓN A TRAVÉS DE LA REDUCCIÓN …

17

3.1.3. Visión

“Para los siguientes años ser la empresa de calzado sport y casual para caballeros y niños,

reconocida en el país como una compañía ordenada y comprometida con la generación de

empleo y de productos confiables para nuestra gente y estar posicionados en la mente de

nuestros clientes y mercado nacional como la mejor en calidad y diseños, abrir nuevos

mercados en el exterior y obtener una mayor producción industrial”.

3.1.4. Portafolio

El portafolio de productos de la compañía consta de 65 referencias con numeraciones que

van desde la talla 37 hasta la talla 44, en diferentes modelos y de acuerdo a las necesidades

de los clientes.

En la imagen 1, se observan algunos de las referencias de Calzado elaborados en la

empresa, las cuales se producen en diferentes tallas y colores.

3.2. PROCESO DE SELECCIÓN DEL PROYECTO

Con el objetivo de elaborar una propuesta de mejora en los procesos de producción de la

empresa Manufacturas San José se realiza entrevista al propietario administrador, con el fin

Imagen 1, Referencias de Calzado realizado en la empresa

Fuente: Propietario-Administrador

Page 18: INCREMENTO EN LA PRODUCCIÓN A TRAVÉS DE LA REDUCCIÓN …

18

Fuente: Investigadores

de conocer los procesos y funcionamiento de la compañía, además de analizar con él su

necesidad principal y el alcance del presente trabajo.

La tabla 1, resume los datos suministrados por el propietario y son el punto de partida para

la presente investigación.

Tabla 1, Resumen Entrevista

DATOS OBTENIDOS DE ENTREVISTA

DESCRIPCIÓN Oct-Nov-Dic

2014

Ene-Feb-Mar

2015

Ventas (par de zapatos) 1954 2638

Producción Diaria (par de zapatos) 40 40

Operarios (trabajadores) 6 6

Subprocesos (corte, guarnición, ensamble,

soladura, finizaje) 5 5

En la anterior tabla, se observa que hay un incremento en las ventas del primer trimestre del

año 2015 respecto al último trimestre del año 2014, el cual corresponde a un 35% y que

equivale a 684 pares de zapatos.

Igualmente, durante el proceso de selección del proyecto, se detectó que los procesos de la

organización se realizan de forma empírica y no se cuentan con registros históricos que

permitan el control interno, la coordinación de métodos y procedimientos que sirvan de

guía para la administración del negocio. La supervisión es ejercida día a día por el

propietario administrador, lo que limita su campo de acción y lo hace imprescindible para

la toma de decisiones y el flujo de la producción.

Teniendo en cuenta lo anterior se propuso al propietario realizar un análisis en general de

las condiciones actuales del proceso de elaboración del calzado, con el fin de identificar las

oportunidades de mejora y presentar la propuesta de aplicación de la metodología Lean

Seis-Sigma para lograr un INCREMENTO EN LA PRODUCCIÓN A TRAVÉS DE LA

REDUCCIÓN DE TIEMPOS DE CICLO EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE

CALZADO PARA HOMBRE.

Page 19: INCREMENTO EN LA PRODUCCIÓN A TRAVÉS DE LA REDUCCIÓN …

19

3.3. ESTATUTO DEL PROYECTO (PROJECT CHARTER)

A continuación se presenta la carta de constitución del proyecto.

Tabla 2, Project Charter

UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA. FACULTAD DE INGENIERÍA. CALI

GUÍA DE PROYECTO LEAN - SIGMA Fecha: MARZO 04 DE 2015

Nombre del

Proyecto:

INCREMENTO EN LA PRODUCCIÓN A TRAVÉS DE LA

REDUCCIÓN DE TIEMPOS DE CICLO EN EL PROCESO DE

ELABORACIÓN DE CALZADO PARA HOMBRE

Nombre del

Líder: DIANA MARCELA NÚÑEZ -

DIEGO ANDRÉS LIBREROS

e-

Mail

[email protected] /

[email protected]

Empresa: MANUFACTURAS SAN JOSÉ Cel: 3136257022 / 3186008222

Descripción del Proyecto: En el año 2015 la empresa Manufacturas San José presenta una

producción de 200 pares de zapatos semanales en la línea de calzado para hombre. La

empresa se encuentra en proceso de expansión y sus ventas se han incrementado en un 35%

para el primer trimestre del año 2015, lo que aumenta la demanda en producción y exige

procesos más eficientes. Por lo anterior, la compañía requiere incrementar la producción y

lograr un mejoramiento en sus procesos.

Alcance del Proyecto: El proyecto se aplicará sobre el proceso de producción de calzado

para hombre de la empresa

Metas del Proyecto: Aumentar la producción actual en un 44% a partir de la aplicación del

mejoramiento en los tiempos de ciclos de los subprocesos

Variable de Medición: Tiempo de ciclo de subproceso por par

Cálculo: Tiempo de ciclo de subproceso por par = Tiempo (min)/ # de pares

realizados

Línea

Base: 200 pares de

zapatos/semana Current: Meta:

288 pares de

zapatos/semana

Fecha de Inicio del Proyecto: 20 de Febrero de 2015

Fecha de Finalización del Proyecto: 12 de Junio de 2015

Impacto sobre el Negocio:

Seguridad:

Calidad:

Servicio

Productividad:

Desperdicio:

Costo:

Beneficio Económico: utilidad anual de $ 55'195.008, siendo un incremento en la

utilidad semanal de $ 1'061.442

Soporte Requerido y Aprobación

Kelvin Leonardo

Narváez

Propietario-

Administrador

Fuente: Investigadores

Page 20: INCREMENTO EN LA PRODUCCIÓN A TRAVÉS DE LA REDUCCIÓN …

20

Fuente: Investigadores

3.3.1. Beneficio Económico

De acuerdo con la información suministrada por el propietario, el costo de producción de

un par de zapatos es de $ 56.833 y su precio de venta es de $69.900. Por tanto el ahorro

esperado se da por un incremento en la producción que a su vez deriva en un beneficio

económico para la empresa, representado en mayores utilidades.

Tabla 3, Beneficio económico del proyecto

BENEFICIO ECONÓMICO MENSUAL

Producción

Mensual Costo de Producción Ingreso x venta Utilidad Mensual

Antes 800 $ 45,466,400 $ 55,920,000 $ 10,453,600

Después 1160 $ 65,926,280 $ 81,084,000 $ 15,157,720

Total $ 4,704,120

BENEFICIO ECONÓMICO ANUAL

Producción

Anual Costo de Producción Ingreso x venta Utilidad Anual

Antes 9600 $ 545,596,800 $ 671,040,000 $ 125,443,200

Después 13920 $ 791,115,360 $ 973,008,000 $ 181,892,640

Total $ 56,449,440

Inicialmente, con una cantidad producida de 40 pares de zapatos diarios (800 mensuales y

9.600 anuales), la empresa obtenía una utilidad neta mensual de $10’453.600 y anual de

$125’443.200. Con la implementación de las mejoras se espera que la cantidad producida

diariamente sea de 58 pares de zapatos diarios (1.160 mensuales y 13.920 anuales), lo que

incurriría en un incremento de la utilidad neta mensual de $4’704.120 y anual de

$56’449.440.

En términos económicos en esta fase se determinó con el propietario que la propuesta se

presentaría teniendo en cuenta los recursos actuales (personal, equipos), ya que actualmente

Page 21: INCREMENTO EN LA PRODUCCIÓN A TRAVÉS DE LA REDUCCIÓN …

21

la empresa no cuenta con un capital adicional ni es posible la contratación de nuevo

personal.

3.3.2. Cronograma

Para dar cumplimiento del presente proyecto en la tabla 4, se presenta el cronograma de

trabajo por etapas

Tabla 4, Cronograma de Trabajo por Etapas

OK

C

R

No. Etapa

Duración

(Días) Status Fecha Inicio Fecha Final

1 DEFINICIÓN 29 OK 20/02/2015 21/03/2015

2 MEDICIÓN

31 OK 24/03/2015 24/04/2015

3 ANÁLISIS

4 MEJORA

35 OK 25/04/2015 30/05/2015

5 CONTROL

6

ENTREGA

DE

TRABAJO

FINAL

13 OK 30/05/2015 12/06/2015

108 Cumplimiento 100%

Fuente: Investigadores

Page 22: INCREMENTO EN LA PRODUCCIÓN A TRAVÉS DE LA REDUCCIÓN …

22

3.3.3. Personal Vinculado al proyecto

Es importante mencionar que tanto la gerencia como los trabajadores de la empresa,

constituyeron un componente fundamental tanto en el proceso de diagnóstico como en el

desarrollo de los objetivos del presente trabajo, ya que son un componente activo en la

generación de ideas y son quienes se encargarán de realizar las buenas prácticas y de

mantener el proceso de mejora continua.

La tabla 5, detalla los nombres del personal actual de la empresa por área.

Tabla 5, Empleados de Manufacturas San José

Listado de personal vinculado al proyecto

Miembros del Equipo

Nombre Área Nombre Área

Carlos Oggoni Corte Jorge Arley Cortés D. Costura y Desbaste

William Rodríguez Costura y

Desbaste Calos Humberto Lasso Soladura

José Raúl Castrillón Montaje Dolly Gómez Meneses Finizaje

Soporte Requerido y Aprobaciones

Nombre Área

Kelvin Leonardo Narváez Propietario-Administrador

3.4. DIAGRAMA DE FLUJO

El diagrama de flujo es una representación gráfica de la secuencia de etapas, operaciones,

movimientos, decisiones y otros eventos que ocurren en un proceso (Verdoy, Mahiques,

Sagasta Pellicer, & Sirvent Prades, 2006).

En la ilustración 2, se observa el diagrama de flujo del proceso de elaboración de calzado

para hombre en la empresa Manufacturas San José.

Fuente: Investigadores

Page 23: INCREMENTO EN LA PRODUCCIÓN A TRAVÉS DE LA REDUCCIÓN …

23

Fuente: Investigadores

El proceso de elaboración de calzado para hombre en la empresa objeto de estudio consta

de cinco (5) subprocesos organizados en forma secuencial. Cada subproceso tiene una

estación de trabajo propia en la que se agrega valor a la cadena hasta la terminación del par

de zapatos.

A continuación se detallan cada uno de los subprocesos:

Corte

Corresponde al subproceso inicial. Aquí el operario toma los tendidos de cuero, los forros y

la espuma como materia prima y realiza cortes precisos guiados por un molde que varía de

acuerdo a la referencia. En esta etapa se cortan todas las piezas que conforman el zapato a

excepción de la suela. En la imagen 2, se observa el operario en la estación de corte.

Ilustración 2, Diagrama de Flujo de Proceso de elaboración de calzado

Page 24: INCREMENTO EN LA PRODUCCIÓN A TRAVÉS DE LA REDUCCIÓN …

24

Fuente: Investigadores

Fuente: Investigadores

Guarnición

Este subproceso ofrece un gran aporte al proceso completo pues es la etapa en la que se

unen las piezas y se empieza a dar forma al zapato. La unión de las piezas se lleva a cabo

con pegamento especial y cosiéndolas con una máquina industrial para garantizar la calidad

del producto final. Para el caso de la empresa Manufacturas San José este subproceso

incluye el desbaste de piezas. En la imagen 3, se observa el operario en la estación de

guarnición.

Ensamble

En el subproceso de ensamble se monta a la horma las piezas que vienen del proceso de

guarnecido; aquí se da forma al zapato, se montan puntas y taloneras.

Imagen 2, Subproceso de Corte

Imagen 3, Subproceso Guarnición

Page 25: INCREMENTO EN LA PRODUCCIÓN A TRAVÉS DE LA REDUCCIÓN …

25

Soladura

Es el subproceso en el que se carda y pega la suela. El zapato ya armado se introduce al

horno, a máquina de aire y finalmente al refrigerador donde se ayuda al rápido secado de

las costuras reforzadas con el pegante especial para este tipo de material.

Finizaje

Esta es la etapa final del proceso. En ella se hace un control visual del zapato prácticamente

terminado y se repasan los puntos críticos del armado así como detalles visuales que

influyan en la apariencia del mismo. Este subproceso funciona a modo de control de

calidad del producto final. La operaria de finizaje también realiza procesos de empaque y

alistamiento del producto final.

La imagen 4, muestra los subprocesos anteriormente descritos de ensamble, soladura y

finizaje.

3.5. MÉTODOS SIPOC Y VOC

Los métodos SIPOC (Suppliers, Inputs, Process, Outputs, Customers) y VOC (Voz del

Cliente) en la etapa de definición constituyeron las herramientas de inicio de la

investigación y con ellos se logró alcanzar un conocimiento general del funcionamiento de

la empresa y el comportamiento del proceso productivo.

Imagen 4, Subprocesos de Ensamble, Soladura y Finizaje

Page 26: INCREMENTO EN LA PRODUCCIÓN A TRAVÉS DE LA REDUCCIÓN …

26

SIPOC (Suppliers, Inputs, Process, Outputs, Customers)

A través del SIPOC se realizó una representación gráfica que permitió identificar todos los

elementos que enmarcan el proceso de elaboración de calzado. En esta herramienta se

enumeran los Proveedores, Entradas, Proceso, Salidas y Clientes.

En la ilustración 3 se observa el diagrama SIPOC obtenido en la etapa de definición del

presente trabajo. Los campos de color gris corresponden a las posibles áreas de mejora.

Page 27: INCREMENTO EN LA PRODUCCIÓN A TRAVÉS DE LA REDUCCIÓN …

27

Ilustración 3, Diagrama SIPOC

Page 28: INCREMENTO EN LA PRODUCCIÓN A TRAVÉS DE LA REDUCCIÓN …

28

Fuente: Investigadores

VOC (Voz del Cliente)

Manufacturas San José no cuenta con registros de quejas o reclamos por parte del cliente

final (distribuidores minoristas/mayoristas) ni con un histórico de devoluciones o entregas

retrasadas. Por tanto, para la elaboración del VOC del presente trabajo no se tomará el

cliente final como punto de referencia sino que se revisó las principales necesidades e

inquietudes con el propietario quien manifiesta desde su óptica, las áreas o puntos de

mejora.

En la ilustración 4, se observa Diagrama VOC con los análisis realizados con la gerencia.

De acuerdo a los resultados obtenidos del análisis de la voz del cliente (VOC) se

determinaron las características críticas de calidad, así como también, se decide en donde

enfocar los esfuerzos de mejora. Este análisis permitió transformar las necesidades del

Ilustración 4, Diagrama VOC (Voz del cliente)

Page 29: INCREMENTO EN LA PRODUCCIÓN A TRAVÉS DE LA REDUCCIÓN …

29

cliente en indicadores a evaluar. Para el caso en particular del presente proyecto se

definieron los factores críticos tomando entre los principales los tiempos de ciclo del

proceso, la disponibilidad de materia prima, el entrenamiento del personal, la disponibilidad

de la maquinaria y las condiciones del entorno laboral.

3.6. RESUMEN DE LA FASE DEFINIR

Las principales conclusiones de la etapa definir son las siguientes:

- Se reconocieron las necesidades del propietario y se profundizó en los procesos

internos y funcionamiento de la empresa Manufacturas San José.

- Se definió como meta del proyecto aumentar la producción en un 44%, lo que

equivale a producir 288 pares de zapatos semanales, 88 más de la línea base

presentada por el propietario-administrador.

- Se presentó al propietario-administrador el alcance y objetivos del proyecto (Project

charter) y se valorizó la propuesta estimando un beneficio económico en términos

de incremento de la utilidad neta anual de $56’449.440.

Page 30: INCREMENTO EN LA PRODUCCIÓN A TRAVÉS DE LA REDUCCIÓN …

30

PROYECTO LEAN- SIGMA

MATRIZ DE SELECCIÓN DE VARIABLES

Nombre de Proyecto: Incremento en la producción a través de la reducción de tiempos de ciclo en el proceso de elaboración de calzado para hombre

Líder: Diana Marcela Núñez / Diego Andrés Libreros

I P O

VARIABLES DE ENTRADA VARIABLES DEL PROCESO VARIABLES DE SALIDA

Habilidad del operador Planeación de la producción Tiempo total del proceso

Disponibilidad de la maquinaria en cada puesto de trabajo

Parámetros de operación

Tiempo de ciclo de las actividades Disponibilidad de materia prima

Condiciones adecuadas de orden y limpieza

Disponibilidad de materia prima

Fuente: Investigadores

4. ETAPA MEDIR

La intención de ésta fase es recopilar los datos que permiten describir y diagnosticar con

mayor detalle, la naturaleza del problema u oportunidad de mejora detectados en la fase

anterior, y que conducen al logro de los objetivos del proyecto seleccionado (Mantilla Celis

& Sánchez García, 2012).

4.1. DIAGRAMA IPO

Como se mencionó en la etapa de definición el principal objetivo del presente trabajo es

incrementar la productividad, por tanto es necesario revisar las variables de entrada, el

proceso y las variables de salida resultados del diagrama de Voz del Cliente y ponderar

aquellas de mayor importancia para el cumplimiento del objetivo del proyecto.

Por lo anterior la etapa de medición se inicia con el análisis del Diagrama IPO.

Tabla 6, Diagrama IPO del proceso de elaboración de calzado

Page 31: INCREMENTO EN LA PRODUCCIÓN A TRAVÉS DE LA REDUCCIÓN …

31

La tabla 6, clasifica las variables críticas las cuales posteriormente deben ser ponderadas

asignando puntuación a cada una.

Evaluación de Variables Críticas

Para realizar la evaluación de las variables críticas, se asigna un sistema de puntuación en

una escala del 1 al 10, cuya medida es la siguiente:

- 1: impacto prácticamente nulo en el proceso

- 3: bajo impacto en el proceso

- 5: nivel de impacto medio en el proceso

- 7: impacto considerable en el proceso

- 10: alto nivel de impacto en el proceso

La evaluación de las variables críticas es llevada a cabo por los investigadores del proyecto

teniendo en cuenta las necesidades manifestadas por el propietario. Posteriormente, se

suman las puntuaciones y se marcan las 4 con mayor puntaje y se les da un valor de

relevancia del 1 al 4, siendo 1 la de relevancia menor y 4 la de mayor.

La tabla 7, resume la evaluación de las variables críticas.

Page 32: INCREMENTO EN LA PRODUCCIÓN A TRAVÉS DE LA REDUCCIÓN …

32

Tabla 7, Evaluación de Variables

PROYECTO LEAN- SIGMA

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE VARIABLES

Nombre de Proyecto: Incremento en la producción a través de la reducción de

tiempos de ciclo en el proceso de elaboración de calzado para hombre

Líder: Diana Marcela Núñez / Diego Andrés Libreros

Evaluador

Puntaje Prioridad Diana Diego

Tipo Variable incremento de

productividad

VI Habilidad del operador 7 7 14 4

VI Disponibilidad de la maquinaria

en cada puesto de trabajo 7 5 12 3

VI Tiempo de ciclo de las

actividades 10 10 20 1

VI Disponibilidad de la materia

prima 5 5 10

VI Conocimiento del operario en la

actividad que desarrolla 5 3 8

VI

Aplicación de jornadas de orden y

limpieza para mantener

condiciones adecuadas

3 5 8

VP Planeación de la producción 5 7 12 2

VP Parámetros de operación 1 3 4

La tabla anterior, permite concluir que el tiempo de ciclo será la variable crítica a revisar,

con un puntaje de 20 y siendo la número 1 en prioridad.

Por lo anterior, se determinó el estudio de tiempos como principal técnica para caracterizar

el método de trabajo de los operarios y fijar tiempos estándar para la ejecución de las

actividades del proceso productivo, ya que la empresa no cuenta internamente con registros

históricos.

Page 33: INCREMENTO EN LA PRODUCCIÓN A TRAVÉS DE LA REDUCCIÓN …

33

4.2. PLAN DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Planear de forma ordenada la recolección de los datos permite obtener la información que

contribuye favorablemente al logro del objetivo del presente trabajo. Si la recolección no se

hace de forma sistemática ésta no será relevante y por lo tanto no podrá reflejar la realidad

de los procesos actuales de la empresa. Por lo anterior, el grupo investigador construyó un

plan de recolección de datos el cual se detalla en la tabla 8.

El plan de recolección de datos se convirtió en la hoja de ruta a seguir por parte de los

investigadores para el desarrollo de la etapa medición.

Page 34: INCREMENTO EN LA PRODUCCIÓN A TRAVÉS DE LA REDUCCIÓN …

34

Tabla 8, Plan de Recolección de Datos

Page 35: INCREMENTO EN LA PRODUCCIÓN A TRAVÉS DE LA REDUCCIÓN …

35

Fuente: Investigadores

LISTADO DE ACTIVIDADES PARA ESTUDIO DE TIEMPOS

Actividad Descripción Recurso Responsable

Preparación de

la toma

Documentación sobre los

procedimientos para la

elaboración del estudio de

tiempos

Fuentes

Bibliográficas Investigadores

Definición de

Aparato de

Medición

Se decide utilizar cronómetros

para la toma de tiempos por

subproceso

Cronómetros Investigadores

Elaboración de

Hoja de

Observaciones

Se elaboran las hojas de

registro de tiempos según el

método y la secuencia del

proceso

Computador/Hojas

para formatos Investigadores

Socialización

con el personal

Socialización con los

trabajadores de la empresa

Charlas

Informativas Investigadores

4.3. ESTUDIO DE TIEMPOS

Para estudiar los tiempos de producción de la empresa se decidió efectuar un estudio

cronométrico, con el fin de obtener los datos rápidamente y con mínimos márgenes de

error. Las mediciones fueron realizadas por medio de la observación y con cronómetros en

cada una de las estaciones de trabajo durante 7 siete días comprendidos entre el 30 marzo y

el 14 abril de 2015.

Para la toma de tiempos se decidieron realizar 4 pasos, tal como se muestra en la tabla 9.

Tabla 9, Actividades para Estudio de Tiempos

El formato utilizado como hoja de observaciones para el estudio de tiempos se encuentra en

el Anexo A.

Page 36: INCREMENTO EN LA PRODUCCIÓN A TRAVÉS DE LA REDUCCIÓN …

36

Max (min) 29.00 60.00 33.00 83.13 27.14 24.69 32.17Promedio

(min)9.15 34.18 20.02 39.06 14.59 13.26 12.74

Min (min) 1.00 10.00 7.81 17.00 5.83 3.06 3.96

# Obs 13 9 10 13 13 6 6

Fuente: Investigadores

A continuación se muestra la tabla 10, donde se detallan los datos obtenidos en las primeras

mediciones. Los datos corresponden a observaciones diarias de acuerdo a la producción por

cada subproceso y los tiempos de ciclo que estos emplean. Un par de zapatos es el resultado

secuencial de la suma de los subprocesos.

Tabla 10, Tiempos de Subproceso por par

FECHA REFERENCIA CORTE GUARNECIDA 1 GUARNECIDA 2 GUARNECIDO ENSAMBLE SOLADURA FINIZAJE

30/03/15 029 (niño) 1.19 50.77 7.81 58.58 18.75 3.06 3.96

31/03/15 029 (niño) 1.00 60.00 23.13 83.13 15.63 7.94

01/04/15 029 (niño) 38.75 13.56 52.31 12.35 9.94

06/04/15 029 (niño) 35.63 15.50 51.13 11.81 13.50

06/04/15 029 (niño) 39.56 18.88 58.44 16.13 7.63

06/04/15 029 (niño) 20.56 20.56 7.81 14.64

31/03/15 023 8.50 15.75 24.69

06/04/15 023 6.25 24.63

06/04/15 023 8.75

31/03/15 306 10.00 10.00 19.94 29.94 27.14 32.17

31/03/15 306 33.00 33.00

01/04/15 031 28.89 28.89 13.20 9.30

14/04/15 031 19.20

31/03/15 041 20.00 20.00 5.83

01/04/15 041 9.58

31/03/15 037 3.75

06/04/15 037 5.00

31/03/15 301 16.50

30/03/15 030 13.13

01/04/15 01 (niño) 4.55

01/04/15 036 7.08

01/04/15 305 1.25

01/04/15 314 19.46 19.46

06/04/15 043 24.00

14/04/15 027 35.38 35.38

14/04/15 312 29.00 17.00 17.00

TIEMPO POR PAR

En la tabla anterior, se resume los tiempos promedio por cada subproceso. La estación de

guarnición cuenta con dos (2) operarios cuya función, a pesar de ser igual, presenta una

diferencia significativa en sus promedios de operación de 14,16 minutos.

La gráfica 1, muestra como el subproceso de guarnición es el de mayor tiempo promedio.

Page 37: INCREMENTO EN LA PRODUCCIÓN A TRAVÉS DE LA REDUCCIÓN …

37

Fuente: Investigadores

CORTE GUARNICIÓN ENSAMBLE SOLADURA FINIZAJE

Capacidad de Mfg 78.72 18.43 49.34 54.31 56.51

Demanda 40 40 40 40 40

Fuente: Investigadores

Cabe mencionar que aunque la guarnición es el proceso de mayor complejidad se hace

necesario disminuir sus tiempos ya que actualmente se encuentra en 24,5 minutos por

encima del subproceso siguiente llamado ensamble generando retraso en el proceso

productivo.

En la tabla 11, se resume la capacidad por subproceso teniendo en cuenta los tiempos

medidos. La capacidad se calcula dividiendo el turno de 12 horas (720 minutos) entre los

tiempos promedio por estación. Allí se observa que la capacidad de guarnición es apenas de

18,4 pares de zapatos por turno frente a la demanda esperada por el propietario de 40 pares.

Tabla 11, Capacidad por Subproceso de elaboración de calzado

Gráfica 1, Histograma de Tiempos de Ciclo por subproceso

Page 38: INCREMENTO EN LA PRODUCCIÓN A TRAVÉS DE LA REDUCCIÓN …

38

Fuente: Investigadores

De la tabla anterior se infiere que aunque el área de ensamble tiene capacidad para su

proceso con 49,34 pares diarios posee tiempos de espera y días de retraso ya que guarnición

produce 30,91 pares menos.

Por su parte el área de corte, tiene una capacidad superior a la demanda esperada de 78,72

pares diarios los cuales deben ser almacenados en canastas generando un inventario de

producto en proceso ya que la capacidad de guarnición alcanza únicamente el 46% de la

demanda.

4.4. DIAGRAMA DE PARETO DE SITUACIÓN INICIAL

Como complemento de la información anterior, se presenta el Diagrama de Pareto del

proceso de elaboración de calzado para hombre, con los tiempos totales por subproceso.

Gráfica 2, Diagrama de Pareto por subprocesos

Page 39: INCREMENTO EN LA PRODUCCIÓN A TRAVÉS DE LA REDUCCIÓN …

39

Fuente: Investigadores

El diagrama de Pareto nos indica que el subproceso que está tomando la mayor cantidad de

tiempo es el de guarnición con el 52,2% de los tiempos totales empleados en toda la línea

de producción.

Como conclusión de la primera parte desarrollada en la fase de medición, se infiere que la

guarnición es el subproceso que genera el cuello de botella en la elaboración de calzado en

la empresa.

4.5. ESTUDIO DE TIEMPOS EN SUBPROCESO DE GUARNICIÓN

Luego de definido el subproceso de guarnición sobre el cual se enfocarán todos los

esfuerzos y se presentará la propuesta de mejoramiento continuo, se hace necesario analizar

los tiempos obtenidos de dicha estación, encontrándose lo siguiente:

- Medición Inicial

En la etapa inicial de medición guarnición estaba conformada por dos operarios, cada uno

con una experiencia de más de 10 años de trabajo.

La ilustración 5, representa el área de guarnición con los tiempos observados en cada

operario.

Ilustración 5, Operarios Guarnición

Page 40: INCREMENTO EN LA PRODUCCIÓN A TRAVÉS DE LA REDUCCIÓN …

40

En la ilustración anterior, se observa que aunque el guarnecedor 1 es el operario de mayor

experiencia tiene un tiempo promedio de 34,18 minutos y una desviación de 16,05, siendo

este operario el de mayor lentitud en el proceso.

- Medición Posterior

Luego de terminar la etapa de medición el equipo investigador realiza una visita a la

empresa con el fin de examinar en detalle las operaciones realizadas por cada uno de los

operarios de guarnición para así determinar las causas de la variación, encontrándose que el

propietario-administrador decidió realizar cambios de personal y dejar un único trabajador

para dicha estación.

De esta manera el equipo investigador debe replantear el método de revisión del área y

decide hacer 20 observaciones más al guarnecedor 2 (trabajador actual) con el fin de

manejar una muestra más representativa para el análisis, y así tener un total de 30

observaciones.

De ahora en adelante en el presente documento se analiza el subproceso de guarnición con

un solo operario (guarnecedor 2).

A continuación se presenta la tabla 12, con el total de observaciones realizadas al

guarnecedor 2.

Page 41: INCREMENTO EN LA PRODUCCIÓN A TRAVÉS DE LA REDUCCIÓN …

41

MEDICIÓN TIEMPO DE

PROCESO (min)

1 7.81

2 23.13

3 13.56

4 15.5

5 18.88

6 19.94

7 33

8 28.89

9 20

10 19.46

11 32.69

12 18.33

13 21.15

14 16.47

15 26.54

16 17.54

17 8.21

18 29.74

19 17.14

20 14.54

21 28.38

22 8.2

23 22.45

24 21.33

25 14.37

26 27.41

27 28.49

28 23.02

29 15.04

30 20.07

Promedio 20.38

Tabla 12, Tiempos Guarnecedor 2 (min)

Fuente: Investigadores

Page 42: INCREMENTO EN LA PRODUCCIÓN A TRAVÉS DE LA REDUCCIÓN …

42

4.6. RESUMEN DE LA FASE MEDIR

- Se determina la variable crítica de medición, determinándose como la principal el

tiempo de ciclo de las actividades o subprocesos.

- Según la medición inicial es el subproceso de guarnición quien tiene mayor tiempo de

ciclo con promedio de 39,1 minutos.

- El mayor porcentaje de tiempo en la línea de producción es ocupado por guarnición en

un 52,2% de los tiempos totales.

- La capacidad del subproceso de guarnición es de 18,43 pares siendo el 45% de la

demanda esperada.

- Teniendo en cuenta la salida de uno de los operarios de guarnición, se realizan

mediciones adicional al guarnecedor 2 quien tiene un tiempo promedio de operación de

20,38 minutos.

.

Page 43: INCREMENTO EN LA PRODUCCIÓN A TRAVÉS DE LA REDUCCIÓN …

43

5. ETAPA ANALIZAR

Habiendo identificado la parte del proceso con mayor variabilidad y tiempo de ciclo, se

realizó un análisis detallado de dicho subproceso buscando las causas raíces que llevan a

que dicha actividad presente ese comportamiento y de esta manera influya en el tiempo de

ciclo total.

Como lo menciona (Prieto Corcoba, 2010) en la etapa análisis se trabaja en el

esclarecimiento de la información recopilada en la etapa de medida.

Utilizando herramientas como la lluvia de ideas, el diagrama Causa-Efecto (Ishikawa),

matriz de los 5 Why's, Matriz AMEF, se obtiene la información necesaria que permite

determinar los aspectos que infieren de manera negativa en el proceso.

5.1. LLUVIA DE IDEAS

Durante el proceso de identificación de causas, se utilizó una lluvia de ideas como

herramienta de acopio de información para caracterizar las actividades por las cuales el

tiempo de ciclo del subproceso de guarnición es mayor con respecto al resto de subprocesos

de la línea de producción, ver (Tabla 13). Esta actividad estuvo integrada por empleados de

la empresa Manufacturas San José, el propietario-administrador y el equipo investigador,

quienes realizaron una serie de preguntas, con el ánimo de recopilar la mayor cantidad de

información sobre las oportunidades de mejora que los empleados consideren y que sean

las causas más relevantes a tratar. Para esto se realizaron las siguientes preguntas; ¿Qué

actividades se realizan en el subproceso de guarnición?, ¿Con base a las actividades del

proceso de guarnición enuncie las causas de los retrasos y los largos tiempos?, ¿Cómo se

puede disminuir los tiempos de ciclo del subproceso de guarnición?

Page 44: INCREMENTO EN LA PRODUCCIÓN A TRAVÉS DE LA REDUCCIÓN …

44

Con esta actividad se logra vincular a los trabajadores en el proceso de mejoramiento e

identificar posibles causas partiendo de su experiencia y conocimiento.

Tabla 13, Lluvia de Ideas

LLUVIA DE IDEAS

1 No hay suficiente personal para subproceso

2 La gerencia no invierte recursos en maquinaria y equipo

3 No existe un procedimiento para la guarnición

4 Hay sobrecarga laboral

5 Se realizan otras funciones fuera de las asociadas al cargo

6 No existen áreas para la organización de materia prima e insumos

7 Se depende de las decisiones del propietario

8 No existe un proceso estándar de guarnición

9 No se cuentan con la materia prima a tiempo

10 La máquinas fallan por falta de mantenimiento

11 El plan de producción es conocido únicamente por la gerencia

5.2. DIAGRAMA DE PROCESO

Según las observaciones y el video obtenido en la etapa de medición, se elabora el

diagrama del subproceso de guarnición con el fin de analizar cada una de las actividades

realizadas por el operario.

Page 45: INCREMENTO EN LA PRODUCCIÓN A TRAVÉS DE LA REDUCCIÓN …

45

Producto: Calzado para hombre

Proceso: Guarnición Operario: ayudante guarnición

Método: Actual

Elaborado por: Diana Marcela Núñez/Diego Andrés Libreros

Fecha:

1 x

2 x

3 x

4 x

5 x

6 x

7 x

8 x

9 x

10 x

11 x

12 x

13 x

14 x

15 x

16 x

17 x

18 x

19 x

20 x

21 x

22 x

23 x

24 x

25 x

No.

aplica pegamento a las piezas de cuero

DIAGRAMA DE FLUJO DEL SUBPROCESO ACTIVIDAD SÍMBOLO

Operación

Transporte

Espera

Inspección

Almacenamiento

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

SÍMBOLO

trae la materia prima salida de corte

organiza las piezas por forma y referencia

selecciona las partes a pegar de cuero

ordena las piezas de cuero pegadas a un lado de la mesa

cose las partes una tras otra hasta terminar con todas

selecciona las partes a pegar de cuero y forro

aplica pegamento a las piezas de cuero y forro

ordena las piezas de cuero y forro pegadas a un lado de la mesa

cose las partes una tras otra hasta terminar con todas

desmonta y acumula para pasar al siguiente actividad

lleva las partes recogidas al subproceso de ensamble

realiza inspección de la aguja y el hilo de la máquina

desmonta y acumula para pasar a la siguiente actividad

cose las partes una tras otra hasta terminar con todas

corta hilos sobrantes de las piezas recibidas

corta hilos sobrantes de las piezas recibidas

desmonta y acumula para pasar al siguiente actividad

corta hilos sobrantes de las piezas recibidas

lleva las partes cosidas para perforar a la máquina para ojaletes

abre los ojaletes de las piezas pegadas y cosidas

lleva las piezas perforadas a la mesa de trabajo para el siguiente subproceso

corta hilos sobrantes de las piezas recibidas

selecciona partes de cuero y forro para meter bollono

rellena con bollono las partes seleccionadas

Ilustración 6, Diagrama de Subproceso de Guarnición

Fuente: Investigadores

Page 46: INCREMENTO EN LA PRODUCCIÓN A TRAVÉS DE LA REDUCCIÓN …

46

La ilustración 7, es la representación del diagrama de proceso para la estación de

guarnición, encontrando un total de 25 actividades para la guarnición de una referencia de

calzado sencilla. Igualmente se puede observar que se presentan algunas actividades de

espera y transporte que realiza el guarnecedor y que están directamente relacionadas con las

operaciones de armado (pegar, cortar, separar).

Page 47: INCREMENTO EN LA PRODUCCIÓN A TRAVÉS DE LA REDUCCIÓN …

47

5.3. DIAGRAMA DE CAUSA Y EFECTO

A continuación se realiza el diagrama Causa Efecto que permitirá ordenar las causas raíces.

Ilustración 7, Diagrama de Causa y Efecto

Fuente: Investigadores

Page 48: INCREMENTO EN LA PRODUCCIÓN A TRAVÉS DE LA REDUCCIÓN …

48

Las causas anteriores están determinadas bajo los elementos que componen la guarnición

teniendo en cuenta la mano de obra, materia prima, método, máquina, y medida.

5.4. AMEF

Proyecto:

Fecha:

Responsable:

Equipo:

PROCESOMODO Y EFECTOS POTENCIALES

DE FALLA

CAUSAS Y CONTROLES DE

PREVENCION Y DETECCIONSEVERIDAD OCURRENCIA DETECCION NPR (i) ACCIONES SEVERIDAD OCURRENCIA (O-f) DETECCION (D-f) NPR (f)

PRODUCCIÓN DE MUESTRAS

INVENTARIO ACUMULADO

ACUMULACIÓN DE ELEMENTOS EN

AREA DE TRABAJO

FALTA DE LIMPIEZA EN ESTACION

DE TRABAJO

SIN SEÑALIZACIÓN Y

DEMARCACIÓN DE AREAS

IMPLEMENTOS E INSUMOS FUERA

DEL PUESTO DE TRABAJO

1157 345

500 – 1000 Alto riesgo de falla

125 – 499 Riesgo de falla medio

1 – 124 Riesgo de falla bajo

0 No existe riesgo de falla

3 5 90

Prioridad de NPR:

APOYO A OTRAS AREAS

GUARNECIDO

CARGA DEL SUBPROCESO

GRAN CANTIDAD DE ACTIVIDADES

OPERACIONES MANUALES Y

SECUENCIALES

7

MOVIMIENTOS EXCESIVOSINSTALACIONES DEL PUESTO

INSUFICIENTE

6

DEFINICIÓN DE MANUAL DE

FUNCIONES

3 5

DESORGANIZACIÓN DE ESTACIÓN

DE TRABAJO6

1 5 35

6432 2 9 108LIMPIEZA Y ORGANIZACIÓN DE

AREA DE TRABAJO

10 560 2 7 1128

105INCREMENTO DE FUERZA DE

TRABAJO EN SUBPROCESO7

EMPRESAINCREMENTO EN LA PRODUCCIÓN A TRAVÉS DE LA REDUCCIÓN DE TIEMPOS DE CICLO EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE CALZADO PARA HOMBRE

ABRIL 24 de 2015

DIANA MARCELA NUÑEZ - DIEGO ANDRÉS LIBREROS

PRODUCCIÓN MANUFACTURAS SAN JOSÉ

MANUFACTURAS SAN JOSÉ

8 9

AHORA DESPUÉS

ASIGNACIÓN DE OTRAS TAREAS 8 7

5 2 60MEJORA Y REDISEÑO DE PUESTO

DE TRABAJO6

Fuente: Investigadores

Page 49: INCREMENTO EN LA PRODUCCIÓN A TRAVÉS DE LA REDUCCIÓN …

49

5.5. 5 WHY'S DE LAS CAUSAS RAÍCES

Se realizó la matriz para encontrar los 5 ¿Por qué? de acuerdo con las causas raíces

presentadas.

La tabla 14, detalla los 5 por qué cuya técnica permitió encontrar la solución a los

problemas del área de guarnición.

Tabla 14, 5 WHY´S DE CAUSAS RAÍCES

Tipo de Causa 1. ¿Por qué? 2. ¿Por qué? 3. ¿Por qué? 4. ¿Por qué? 5. ¿Por qué?

Desorganización

de la estación

de trabajo

Se encuentran materiales

ajenos al subproceso en

el puesto de trabajo

No hay lugares especiales

destinados para organizar

los elementos,

herramientas o materiales

Las mesas de trabajo son

convencionales, no

diseñadas

especificamente para el

subproceso}

No se ha hecho

inversión en la

adecuación de

puestos de trabajo o

en la compra de

muebles nuevos

Falta capital por

parte de la

administración

Asignación de

otras tareas al

guarnecedor

El propietario designa

tareas distintas al

proceso

El operario del subproceso

realiza muestras y ayuda a

revisar inventarios

acumulados

El operario se

extralimita en sus

funciones

No hay ningun

procesos

documentados

No existe un

manual de

funciones del

cargo

Movimientos

excesivos

El operario debe

moverse en varias

ocasiones por fuera de su

estación de trabajo

Debe buscar los insumos y

herramientas para el

ejercicio de su labor

No se almacena el

material y los insumos

en lugares cercanos

La estación de trabajo

no está condicionada

Ni las áreas ni

puestos de trabajo

están señalizados

y organizados

Carga Laboral

Un solo operario debe

realizar todo el proceso

de guarnición

El subproceso es complejo

y se compone de varias

actividades

La guarnición

comprende los

procesosde desbaste,

costura y actividades

manuales

La empresa no tiene

los procesos

separados para hacer

por otros operarios

Falta personal de

apoyo

TABLA DE 5 WHY'S

Fuente: Investigadores

Page 50: INCREMENTO EN LA PRODUCCIÓN A TRAVÉS DE LA REDUCCIÓN …

50

5.6. RESUMEN DE LA FASE ANALIZAR

Luego del análisis de los subprocesos podemos concluir que:

- Para el análisis de los procesos y la identificación de las causas del problema es

necesario apoyarse en la experiencia y conocimiento de los trabajadores de la empresa.

- El diagrama del subproceso de guarnición permitió identificar las actividades y

diferenciar las de armado vs. la costura.

- Luego de revisar las herramientas para la determinación y priorización de causas se

determinan las siguientes como causas principales: 1) carga laboral por el proceso

realizado actualmente por un solo operario, 2) la asignación de otras tareas distintas a

las actividades propias del proceso, 3) los movimientos excesivos y la falta de orden, 4)

organización en puesto de trabajo.

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51

6. ETAPA MEJORAR Y CONTROLAR

Basado en las causas raíces identificadas en la etapa de analizar, se define el plan de acción

y se implementan las actividades propuestas con el fin de disminuir el tiempo de proceso en

el área de guarnición. Algunas medidas se dejan a criterio de la gerencia y se aplicarán en el

mediano y largo plazo teniendo en cuenta los cambios futuros asociados a ubicación

(cambio de local), contratación de nuevo personal e inyección de capital.

6.1. GENERACIÓN DE SOLUCIONES POTENCIALES

Para iniciar la etapa de mejora se hace necesario indagar y listar las posibles soluciones a

las causas problema. Para ello se utilizan herramientas como la lluvia de ideas, entrevista

con el personal implicado y el propietario, además de la aplicación por parte de los

investigadores, de algunas de las herramientas aprendidas durante el diplomado en Lean

Manufacturing y Seis Sigma.

En la tabla 15, se presentan las soluciones potenciales generadas.

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Tabla 15, Listado de Soluciones Propuestas

Ítem Soluciones propuestas Recomend ImplementBeneficios

(*)Viable Costo NPR

1Compra de máquina de coser

doble costura- - 2 1 5 10

2Ayudante en proceso de

guarniciónX X 5 5 3 75

3Organización de Celdas de

Manufactura- - 2 2 5 20

4 Diseño de mesa de trabajo X X 4 4 4 64

5Compra de máquina de coser

triple transporte- - 1 1 5 5

6

Implementación de medidas

de orden y limpieza en los

puestos de trabajo

X X 5 5 3 75

7Diseño de Manual de

funciones para guarnecedorX X 5 4 3 60

8Contratación de personal: 1

GuarnecedorX - 3 2 5 30

9Compra máquina aplanadora

de cuero- - 2 1 5 10

10

Diseño de ubicación de

máquinas en área de

guarnición

X - 3 2 1 6

11 Diseño de Manual de proceso X X 5 4 2 40

12Compra de pistola

pulverizadora de pegante- - 1 1 5 5

LISTADO DE SOLUCIONES PROPUESTAS

Fuente: Investigadores

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53

La tabla 15, muestra el número de soluciones potenciales y la calificación dada por los

investigadores (escala de 1 a 5) en una matriz de priorización según el impacto, viabilidad y

costo para la implementación:

Beneficios (siendo 1 la de menor beneficio y 5 la de mayor beneficio)

Viabilidad (siendo 1 la de menor viabilidad y 5 la de mayor viabilidad de

implementación)

Costo (siendo 1 la de menor y 5 la de mayor costo de implementación para la

empresa)

De las 12 posibles soluciones fueron recomendadas e implementadas 5 con un puntaje de

priorización igual a 40 o superior.

6.2. IMPLEMENTACIÓN

Solución 1- Contratación de ayudante para proceso de guarnición.

En la etapa de medición se tomaron los tiempos de dos guarnecedores. Para la etapa de

mejora el área cuenta únicamente con un guarnecedor por lo que sus tiempos son tomados

como referencia para iniciar el proceso de mejoramiento. Cabe mencionar que este

guarnecedor es el ágil, con experiencia y que siempre está dispuesto a aportar nuevas ideas

para la empresa.

- Actividades Guarnición: La guarnición se compone de dos actividades principales:

costura y armado. El armado corresponde a aquellas actividades que implican procesos

manuales tales como pegado de piezas, perforación de ojaletes o aplicaciones, corte de

sobrantes, entre otras.

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Teniendo en cuenta las anteriores situaciones, se contrata un ayudante de guarnición por un

período de dos (2) días, quien realizará únicamente funciones manuales, con el fin de tomar

tiempos al subproceso. El ayudante contratado tiene conocimientos y experiencia en la

producción de calzado.

- Pago de Ayudante: El ayudante contratado no será pagado por el propietario-

administrador sino que su remuneración corresponde a la tercera parte de lo que se le

paga al guarnecedor. Es decir al guarnecedor se le paga $ 3.700/par, y él a su vez dará

al ayudante $ 1.233 por par (*).

(*) El beneficio obtenido se ve reflejado en mayor producción para el guarnecedor y por

tanto mayores ingresos.

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6.3. ESTUDIO DE TIEMPOS EN SUBPROCESO DE GUARNICIÓN DESPUÉS DE

LA MEJORA

En la tabla 16, se presentan los tiempos recolectados en la etapa de medición tomados al

guarnecedor 2.

Tabla 16, Tiempos por par Guarnecedor 2

TIEMPOS POR PAR EN CADA MEDICIÓN (en minutos)

En la tabla anterior, se visualizan los tiempos del guarnecedor 2, teniendo un tiempo

mínimo de 7,81 minutos y máximo de 32,69 minutos y un promedio de 20,38 minutos. Se

establece en acuerdo con el propietario y el operario, los tiempos límite (superior e inferior)

entre los cuales debe estar el desempeño del subproceso para garantizar el cumplimiento de

las exigencias de producción proyectadas por la dirección. Los tiempos son: LIE (límite

inferior de la especificación de 8 minutos y el LSE (límite superior de la especificación) de

15 minutos con un margen de +/- 1,5 minutos.

- Tiempo Promedio Referencia Guarnecedor 2: 20,38 minutos

- Especificaciones: ver Tabla 17.

Fuente: Investigadores

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56

Tabla 17, Especificaciones del Proceso

Especificaciones

LSE Límite Superior 15

LIE Límite Inferior 8

Con la información anterior se calcula la capacidad del proceso sin las mejoras:

Gráfica 3, Análisis de Capacidad de Subproceso de Guarnición

Fuente: Investigadores

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57

Como se observa en la gráfica 3, aunque los datos tienen una distribución normal, están en

su mayoría por fuera de los límites de la especificación y presentan un Ppk de -0,19

mostrando una notoria necesidad de mejora.

En la imagen 5, se observa al Sr. Carlos Giraldo, ayudante contratado como apoyo para las

actividades manuales de guarnición.

A continuación en la tabla 18, se presentan los tiempos tomados en la implementación, con

la contratación del ayudante para el subproceso de guarnición:

Tabla 18, Tiempos con Ayudante

Fuente: Investigadores

Fuente: Investigadores

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58

En la tabla anterior, se observan los nuevos tiempos: tiempo mínimo de 8,98 minutos/par,

tiempo máximo de 17,39 minutos/par y promedio de 13,27 minutos/par.

Se realizó nuevamente la capacidad del subproceso de guarnición teniendo en cuenta los

límites anteriormente mencionados:

Gráfica 4, Análisis de Capacidad después de la mejora

Esta vez las mediciones se encuentran en un 92% (aproximado) dentro de los límites de

especificación, con un valor Ppk de 0,47, muy superior al mostrado en la fase inicial.

Fuente: Investigadores

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59

A continuación se presentan los resultados de los cálculos estadísticos tanto de la fase

inicial como la de mejora, mostrando los niveles de sigma en ambas situaciones:

Tabla 19, Comparativo Estadístico

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL ANTES DESPUÉS

Media 20.38000 13.27

Desviacion std 6.880 2.311

Mediana 19.97 13.965

Moda - -

Valor Max. 33 17.387

Valor Min. 7.81 8.978

Rango 25.19 8.41

Coef de Var. 33.77 17.41

Tamaño de muestra 30 20

Sigma del proceso 0.87 2.89

Rendimiento % 26.48% 91.72%

DPMO 729184.86 70816.38

Ppk -0.19 0.47

Pp 0.24 0.72

% Zapatos por fuera de especificación 72.92% 7.08%

Cantidad producida dentro de especificación 16 54

Ingreso promedio diario (teórico) 1,097,877$ 3,767,163$

De la tabla anterior se infiere que la media del subproceso disminuyó en 7,11 minutos, la

desviación estándar bajó a 2,311 minutos y el incremento del sigma del proceso en 2,02.

Fuente: Investigadores

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60

Se realiza la gráfica de control I-MR para mostrar el desempeño anterior y actual de la

variable de medición dentro de los rangos establecidos por la especificación:

Gráfica 5, Control I-MR

La grafica 5 un subproceso de guarnición más esbelto con menor variabilidad que en su

etapa inicial.

CONTROL:

El control lo realizará el propietario-administrador, tomando como referencia las

especificaciones y llevando diariamente un registro de la producción del operario.

Fuente: Investigadores

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6.4. OTRAS SOLUCIONES

Solución 2- Implementación de Manual de Funciones

El manual de funciones es un instrumento de orientación para cada una de las personas

contratadas por la compañía (Van Den Berghe, 2010).

Los manuales fueron diseñados en conjunto con el propietario administrador y se

encuentran en el Anexo B y Anexo C.

La aplicación y cumplimiento estricto de este manual de funciones garantiza que el

operario no realice funciones ajenas a su cargo lo que significará la eliminación de tiempos

inoperantes en el subproceso.

CONTROL:

El control lo realizará el propietario-administrador llevando un registro del operario y sus

funciones a través del formato de Control de Producción diaria (Ver anexo C).

Solución 3- Implementación de Ficha Técnica del Producto

La implementación de una ficha técnica del proceso, permitirá estandarizar la operación.

Ver anexo D.

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62

IMPLEMENTACIÓN 5S

Esta metodología nos brinda pautas para implementar y mantener un sistema de orden y

limpieza al interior de la empresa, con el que se invita al líder del proceso de producción y

a la dirección en general a la mejora continua que permita incrementar los niveles de las

condiciones de seguridad, calidad y medio ambiente para sus colaboradores.

La falta de orden y limpieza en las instalaciones del área de producción repercuten

negativamente en el desempeño de la fuerza laboral al limitar el paso, obstaculizar la vista y

generar un ambiente de aglomeración y poco espacio. Por estas razones se inició la

implementación de esta metodología enfocada en la estación de trabajo del subproceso de

guarnición:

ANTES DESPUÉS

Se despejó completamente el área del subproceso, la mesa del ayudante y de la máquina de

coser, además se adicionaron letreros informativos y que demarcan el área de trabajo.

Page 63: INCREMENTO EN LA PRODUCCIÓN A TRAVÉS DE LA REDUCCIÓN …

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ANTES DESPUÉS

El área correspondiente a la mesa del ayudante se utilizaba más como depósito transitorio

de materia prima. Esta se limpió y se le retiró todo material ajeno al subproceso.

Cabe resaltar que la implementación de la metodología de 5S no se ha llevado a cabo

completamente en toda el área de producción y aún están en fase de aprobación algunas

recomendaciones que se hicieron a la gerencia como la compra y uso de una mesa prototipo

para el ayudante que se mostrará a continuación:

El prototipo sugiere una mesa de trabajo que consta de una superficie amplia, con un frontal

con ganchos organizadores para las herramientas de uso constante con iluminación propia,

un espacio fuera de la superficie para almacenar insumos y la posibilidad de agregar un

entrepaño en la parte de abajo para almacenar producción en tránsito

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Se espera que al concluir la implementación de esta metodología y de la puesta en marcha

de las recomendaciones hechas a la gerencia, la empresa goce de un mejor ambiente

laboral, las áreas comunes estén despejadas y libres de materiales de desperdicio y se

mejore el proceso de fabricación del calzado.

CONTROL:

El control lo realizará el propietario-administrador llevando un registro del operario y un

chequeo de su área de trabajo, para lo que fue elaborada una lista de chequeo para el cargo

(Ver anexo E).

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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

- La aplicación de metodologías como Lean Manufacturing y Seis Sigma permiten el

análisis de revisión de procesos tanto en las grandes industrias como en la pequeña y

mediana empresa

- Se realizó el Diagnóstico de la empresa Manufacturas San José, encontrando procesos

sin medir, sin control y con necesidades de revisión.

- Se diseñó la propuesta y se implementaron las acciones de mejora, teniendo como

resultado un beneficio económico y una proyección para la empresa.

Realizar los controles a través de los formatos elaborados tanto para la producción

como para el mantenimiento y orden del puesto de trabajo

Recomendaciones

- Revisar nuevamente los tiempos de cada subproceso con el fin de identificar mejoras en

ellos. Enfocar los esfuerzos iniciales en el área de montaje.

- Realizar un proceso de selección profundo para el nuevo guarnecedor

- Continuar con la metodología de 5´S para el resto de subprocesos de la empresa.

«Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede

cambiar el mundo».

Eduardo Galeano

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66

8. BIBLIOGRAFÍA

Cuatrecasas Arbós, L. (2012). Organización de la producción y dirección de operaciones.

Madrid: Díaz de Santos S.A.

Mantilla Celis, O. L., & Sánchez García, J. M. (Julio-Septiembre de 2012). Modelo

tecnológico para el desarrollo de proyectos logísticos usando Lean Six Sigma.

Estudios Gerenciales, 28(124), 23-43.

Mora, Y. (Enero-Marzo de 2013). Más allá de Seis Sigma. Pareceres, XVIII(1), 12.

Pais, J. R. (2013). Business Process Management. Pedro Robledo.

Prieto Corcoba, M. (2010). 6 Sigma: Un antídoto para la crisis. Madrid: Asociación

Española para la calidad.

Sampieri, R. H. (2006). Metodología de la Investigación (5ta Edición ed.). Iztapalapa,

México: Mc Graw Hill.

Tejeda, A. S. (2011). Mejoras de Lean Manufacturin. Ciencia y Sociedad, 276.

Van Den Berghe, E. (2010). Gestión y Gerencia Empresariales Aolicadas al siglo XXI.

Bogotá D.C.: Ecoe Ediciones.

Vasquez Cervantes, J. I. (2005). Filosofía 6- Sigma una metodología para mejorar la

calidad de productos y servicios en el sector productivo.

Verdoy, P. J., Mahiques, J. M., Sagasta Pellicer, S., & Sirvent Prades, R. (2006). Manual de

Control Estadístico de Calidad: Teoría y Aplicaciones. Castellón de la Plana:

Universidad Jaime I.

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67

9. ANEXOS

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No. Ref.Cantidad

Pares

Tiempo

(Min)

Hora de

Inicio Turno

Hora

Finalización

Turno

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

OBSERVACIÓN

Producto: Calzado para Hombre

Empresa: Manufacturas San José

Fecha:

Operario:Subproceso:

HOJA DE OBSERVACIONES/ TOMA DE TIEMPOS

9.1. ANEXO A-HOJA DE OBSERVACIONES

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9.2. ANEXO B- MANUAL DE FUNCIONES

1. CARGO

NOMBRE DEL CARGO

Guarnecedor

NIVEL FUNCIONAL

Operativo

JEFE INMEDIATO

Gerente General

2. OBJETIVO

El guarnecedor se encarga de coser y unir las piezas cortadas. Dar horma al zapato.

3. FUNCIONES

* Verificar el instructivo de trabajo y la muestra del zapato

* Provisionar puesto de trabajo con la herramienta y materia prima requerida

* Revisar y preparar la máquina para dar inicio a sus labores.

* Desbastar aquellas piezas que lo requieran.

* Coser a máquina, cortes, forros, plantillas y demás piezas atendiendo la orden de producción.

* Estar al pendiente de los procesos de corte para verificar las tareas que tiene en proceso.

* Revisar la calidad de su trabajo.

* Entregar al solador los zapatos debidamente cosidos (zapato armado)

4. PERFIL DEL CARGO

El operario debe tener la destreza para realizar actividades manuales cumpliendo a cabalidad las

tareas asignadas. Persona ágil, detallista y precisa. La persona debe tener coordinación de la

vista con la manos. Capacidad de trabajar en equipo.

5. REQUISITOS

Años de experiencia en el cargo: Mínima de 2 años

Nivel de Estudio: Educación Básica Primaria (1 -5)

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1. CARGO

NOMBRE DEL CARGO

Auxiliar de Guarnición

NIVEL FUNCIONAL

Operativo

JEFE INMEDIATO

Guarnecedor

2. OBJETIVO

El auxiliar de guarnición es el apoyo de las operaciones manuales del proceso de guarnición del

zapato, tales como pegado o unión de piezas, corte de sobrante e hilos, apertura de ojaletes,

corte de abollonados

3. FUNCIONES

* Verificar el instructivo de trabajo y la muestra del zapato

* Provisionar puesto de trabajo con la herramienta y materia prima requerida

* Debe colocar pegante a las piezas de corte que serán utilizadas para armar el modelo del

zapato.

* Estar al pendiente de los procesos de cosido y guarnición del modelo de calzado.

* Debe realizar el montaje de herrajes, hebillas y demás partes decorativas del modelo de zapato.

* Realizar ojaletes en las piezas (en caso de requerirlo).

* Perforar las piezas para colocar marquillas.

* Realizar ojaletes en las piezas (en caso de requerirlo).

* Revisar la calidad de su trabajo.

* Entregar al guarnecedor las piezas según el modelo para su respectiva costura

* Mantener ordenado y limpio su puesto de trabajo

4. PERFIL DEL CARGO

El operario debe tener la destreza para realizar actividades manuales cumpliendo a cabalidad las

tareas asignadas. Persona ágil, recursiva, responsable, eficiente, capaz de trabajar bajo presión y

en equipo.

5. REQUISITOS

Años de experiencia en el cargo: Mínima de 1 año

Nivel de Estudio: Educación Básica Primaria (1 -5)

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9.3. ANEXO C- FORMATO DE CONTROL DE LA PRODUCCIÓN DIARIA

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9.4. ANEXO D- FICHA TÉCNICA GUARNICIÓN

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9.5. ANEXO E- LISTA DE CHEQUEO GUARNICIÓN