Upload
others
View
3
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
SEC Pro® Servicio de Evaluación y Control
1
Reporte técnico
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CONDOMINIO ISLA DORADA, CANCUN, QUINTANA ROO
RESUMEN CUMPLIMIENTO
NORMATIVO EFICIENCIA MECÁNICA
CONTROL DE PROCESO
EVALUACIÓN OPERATIVA
OPERACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012
Reporte con fecha 11 de Diciembre de 2012
reporte técnico
SEC Pro® Servicio de Evaluación y Control
2
Contenido 0-RESUMEN 3
0-1 CALIFICACIÓN MENSUAL ..............................................................................................................................................................3
0-2 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS (Resumen): ...........................................................................................................................3
I- CUMPLIMIENTO NORMATIVO: 4
I-1 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS .......................................................................................................................................................4
I-2 DETECCIÓN DE PROBLEMA(S) Y ACCION(ES) CORRECTIVA(S) Y/O PREVENTIVA (S): ............................................................................4
II-A- EFICIENCIA MECÁNICA Y EQUIPAMIENTO 5
II-A-1 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS ..................................................................................................................................................5
II-A-2 DETECCIÓN DE PROBLEMA(S) Y ACCION(ES) CORRECTIVA(S) Y/O PREVENTIVA (S): ........................................................................6
II-B- EFICIENCIA MECÁNICA CÁRCAMOS 7
II-B-1 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS ..................................................................................................................................................7
II-B-2 DETECCIÓN DE PROBLEMA(S) Y ACCION(ES) CORRECTIVA(S) Y PREVENTIVA(S): .............................................................................7
III- CONTROL DE PROCESO 8
III-1 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS .....................................................................................................................................................8
III-2 DETECCIÓN DE PROBLEMA(S) Y ACCION(ES) CORRECTIVA(S) Y PREVENTIVA(S): ...............................................................................9
IV- EVALUACIÓN OPERATIVA 10
IV-1 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS ..................................................................................................................................................10
IV-2 DETECCIÓN DE PROBLEMA(S) Y ACCION(ES) CORRECTIVA(S)Y PREVENTIVA(S): ..............................................................................10
ANEXO 1. BITÁCORAS DE EVALUACIÓN Y CONTROL 12
I-1 CUMPLIMIENTO NORMATIVO/CALIDAD DE AGUA TRATADA .............................................................................................................12
I.1.1 ANÁLISIS DE LABORATORIO .............................................................................................................................................................13
I-2-A EFICIENCIA MECÁNICA PTAR ...........................................................................................................................................................17
I-2-B EFICIENCIA MECÁNICA CÁRCAMOS .................................................................................................................................................20
I-3 CONTROL DEL PROCESO .....................................................................................................................................................................25
I-4 EVALUACIÓN OPERATIVA....................................................................................................................................................................28
ANEXO 2. DIAGRAMA DE EQUIPOS Y COMPARATIVO DE RESULTADOS ........................................ 30
II.1 HISTÓRICO DE DESCARGAS DEL SISTEMA DE FILTRACIÓN PARA RIEGO ............................................................................................30
II.2 DIAGRAMA DE FLUJO Y EQUIPOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO .................................................................................................32
II.3 COMPARATIVO DE RESULTADOS MENSUALES ..................................................................................................................................34
II.4- HISTÓRICO DE ACTIVIDADES Y RESOLUCIONES DE CONDICIONES ANORMALES ..............................................................................40
II.4- REPRESENTACIÓN GRAFICA DE LOS CONSUMOS ENERGÉTICOS (FACTURACIÓN CFE) .....................................................................42
1.5- CONSUMIBLES MENSUALES DEL CONDOMINIO ISLA DORADA ........................................................................................................44
II.6- ANEXO FOTOGRÁFICO ......................................................................................................................................................................46
SEC Pro® Servicio de Evaluación y Control
3
0-RESUMEN
Se presenta a continuación el reporte técnico referente a la visita de evaluación y control de la
planta de tratamiento del condominio Isla Dorada que llevó a cabo nuestro servicio de ingeniería
el día 29 de Noviembre del 2012.
0-1 CALIFICACIÓN MENSUAL
El sistema de tratamiento se encontró en correctas condiciones de funcionamiento con una calificación mensual del 90 %.
SEC Pro ® % CALIFICACIÓN GENERAL
0-40 % 40-60 % 60-80 % 80-100 % MAX. CALIF. MENSUAL
I CUMPLIMIENTO NORMATIVO 40 40.0
90.0 II-A EFICIENCIA MECÁNICA PTAR 10 9.4
II-B EFICIENCIA MECÁNICA CÁRCAMOS 10 9.9
III CONTROL DE PROCESO 20 14.7
IV EVALUACIÓN OPERATIVA 20 16.0
SEC Pro ®: SERVICIO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES
0-2 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS (Resumen):
I-Todos los objetivos normativos, federales como internacionales, así como las recomendaciones
técnicas fueron cumplidos garantizando una reutilización libre de riesgos sanitarios.
II-A- La reparación del filtro terciario # 4 y los empalmes eléctricos (instalación eléctrica de la plataforma operativa principalmente) se presentan como acciones prioritarias. II-B- La bomba # 61 del (cárcamo general de re-bombeo) queda fuera de servicio. Los demás cárcamos presentan condiciones correctas de funcionamiento. III- La concentración de lodos en los reactores y los flujos de operación deben controlarse. IV- No se entregaron todas las bitácoras operativas del filtro prensa completadas. Queda pendiente el cambio de baleros del soplador #17. Es importante considerar la operación continua del filtro prensa.
Reporte técnico
SEC Pro® Servicio de Evaluación y Control
4
I- CUMPLIMIENTO NORMATIVO: FAVOR DE REFERIRSE AL ANEXO I-1
I-1 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
Se cumplieron los objetivos normativos más estrictos federales e internacionales para una
descarga a pozo de absorción y/o reutilización en riego.
La concentración de cloro libre en la reserva de riego es correcta con un pH (7.1) casi neutro. La
reducción del pH refleja el uso del tricloro (pH Acido). Les invitamos a medir periódicamente la
concentración de cloro residual en los puntos de aspersión más lejanos a la reserva. Recordamos
que durante el mes de Octubre se midió una concentración nula en un aspersor.
NOTA: Se programara una nueva medición cloro residual libre durante la visita SEC Pro ® del
mes de Diciembre.
I-2 DETECCIÓN DE PROBLEMA(S) Y ACCION(ES) CORRECTIVA(S) Y/O PREVENTIVA (S):
NO APLICA.
SEC Pro® Servicio de Evaluación y Control
5
II-A- EFICIENCIA MECÁNICA Y EQUIPAMIENTO FAVOR DE REFERIRSE AL ANEXO I-2.
II-A-1 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
La eficiencia mecánica general y los equipos presentan buenas condiciones generales. Entre los
detalles pendientes por finalizar, destacan:
El cambio de válvula del filtro terciario # 4 (foto 13).
La eficiencia de filtración depende de la carga hidráulica que se aplica sobre una superficie. La
zeolita es un medio filtrante que trabaja con una carga hidráulica dos veces menor a la arena
silica (con un mayor poder de retención debido a la micro-porosidad). Cuando un filtro queda
fuera de servicio, incrementa la velocidad de filtración sobre los demás reduciendo la capacidad
de retención de la materia suspendida.
Los empalmes eléctricos en la plataforma (fotos 1 y 2)
En zonas húmedas se recomienda el uso exclusivo de termo-contráctiles para realizar los
empalmes eléctricos. Permite evitar riesgos para el personal operador y para los equipos.
Presión de trabajo del soplador #17 de 25 HP
Se midió una presión de trabajo de 10 PSI (valor límite). Se recomienda intentar mantener una
presión de trabajo de 9.5 PSI ajustando las válvulas de las líneas de aeración.
SEC Pro® Servicio de Evaluación y Control
6
II-A-2 DETECCIÓN DE PROBLEMA(S) Y ACCION(ES) CORRECTIVA(S) Y/O PREVENTIVA (S):
Válvula multifunciones de filtro terciario # 4 rota (foto 13)
Acción correctiva:
1. Proceder al cambio de la válvula multifunciones (cotización enviada el 8-9-12).
Acción preventiva :
1. Asegurarse de no maniobrar la válvula cuando el filtro no esté presurizado.
Empalmes eléctricos peligrosos (fotos 1 y 2).
Acción correctiva y/o preventiva:
1. Realizar los empalmes eléctricos con termo-contráctiles o mejor considerar cajas de
conexión eléctricas herméticas.
2. Se recomienda cambiar varios tubo-conduits de PVC verde rotos.
Válvula de esfera de la bomba # 23 rota, (foto 8).
Acción correctiva:
1. Proceder a su cambio (válvula marca Tecnoplastic de 2 " cedula 80, doble rosca).
Válvulas dañadas (fotos 4, 5 y 6).
Acción correctiva:
1. Proceder a su cambio para facilitar las maniobras (material PVC recomendado).
Manómetros de los Separ Pro ® fuera de servicio (fotos 11 y 12).
Acción correctiva:
1. Proceder a su cambio (manómetros de glicerina de un rango de 0 A 15 PSI).
Muebles Separ Pro P®: falta de tuercas inoxidables (fotos 9 y 10).
Acción correctiva:
1. Completar las tuercas faltantes.
SEC Pro® Servicio de Evaluación y Control
7
II-B- EFICIENCIA MECÁNICA CÁRCAMOS FAVOR DE REFERIRSE AL ANEXO I-2.
II-B-1 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
La bomba de lodos sumergible # 61 del cárcamo de re-bombeo general es el único equipo fuera
de servicio. Quedan dos bombas operativas en el cárcamo final.
Queda pendiente definir la nueva configuración de programación para controlar la periodicidad de
envió de mensajes de alarma del sistema de control a distancia de los cárcamos Control Pro + ®.
II-B-2 DETECCIÓN DE PROBLEMA(S) Y ACCION(ES) CORRECTIVA(S) Y PREVENTIVA(S):
Bomba # 61 fuera de servicio.
Acciones correctivas y/o preventivas:
1. La bomba sigue en revisión en el taller. No se ha definido la(s) causa(s) de la falla hasta la
fecha.
SEC Pro® Servicio de Evaluación y Control
8
III- CONTROL DE PROCESO FAVOR DE REFERIRSE AL ANEXO I-3
III-1 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
Para conservar una correcta eficiencia de proceso es primordial controlar estos dos parámetros
intrínsecamente dependientes:
La concentración excesiva de lodos incrementa el volumen de lodos en las tolvas
reduciendo la distancia entre la cama de lodo y los colectores superficiales. Tres horizontes
usuales deben respetarse en un clarificador: la cama de lodo, la zona de clarificación y la
zona clarificada (relación aprox. de 30%-30%-30%). Al reducir la zona de clarificación se
escapa una mayor cantidad de lodo.
El riesgo de escape es mayor cuando no se controlan los flujos. La sedimentación en un
clarificador es un proceso físico que depende de la carga hidráulica aplicada (M3/M2/H). La
carga hidráulica depende del flujo de entrada al reactor más el flujo de recirculación.
Cualquier alteración de estos flujos puedo provocar un escape de lodos o un incremento
del tiempo de estancia del lodo (fermentación y flotación del lodo).
Por otra parte, la eficiencia de depuración depende de la edad de lodos en los reactores.
Incrementar la concentración se traduce por incrementar la edad fisiológica de las bacterias
y reduce la actividad celular.
La concentración de oxígeno disuelto insuficiente en los estabilizadores de lodos (digestores)
afecta la estabilización aeróbica de los lodos con un riesgo significativo de generar olores
(generación de metano y/o acido sulfhídrico).
SEC Pro® Servicio de Evaluación y Control
9
III-2 DETECCIÓN DE PROBLEMA(S) Y ACCION(ES) CORRECTIVA(S) Y PREVENTIVA(S):
Flujo de recirculación de bomba # 7 no apropiado.
Acciones correctivas:
1. Verificar y controlar diariamente la velocidad de recirculación del lodo y del cribado.
2. Abrir por completo las válvulas de las bombas de recirculación de lodo para asegurarse de que el lodo no quedó atascado en la tubería.
Acción preventiva:
1. Control diario por medio de la determinación de flujo con una cubeta y cronómetro (referirse a
la pancarta de medición de flujos de operación).
Concentración elevada de lodos en los reactores 1 y 2 (rango permisible ≤ 200 ml/L).
Acción correctiva:
1. Operar el filtro prensa en dos turnos hasta volver a una concentración adecuada.
Concentración de oxígeno disuelto en el Digestor menor al rango recomendado ≥ 0.5 mg
O2/L.
Acción(es) correctiva(s):
1. Ajustar las válvulas de aeración para asegurar una repartición homogénea (ajuste de
válvulas de regulación)
SEC Pro® Servicio de Evaluación y Control
10
IV- EVALUACIÓN OPERATIVA FAVOR DE REFERIRSE AL ANEXO I-4
IV-1 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
Debido al incremento de concentración de lodos en los reactores biológicos se debe considerar
operar el filtro prensa en continuo y completar las bitácoras operativas correspondientes.
Entre las operaciones de mantenimiento queda pendiente el cambio de baleros del soplador #17.
IV-2 DETECCIÓN DE PROBLEMA(S) Y ACCION(ES) CORRECTIVA(S)Y PREVENTIVA(S):
Filtro prensa: falta de operación de bitácoras del 01 al 19 de noviembre
Acción(es) correctiva(s):
1. Operar sistema de deshidratación de lodos.
2. Completar las bitácoras (se indica en las bitácoras correspondientes: Día sin operación)
para facilitar nuestro control y poder ajustar los cálculos de balance de materia.
3. En caso de requerirse, podemos apoyarles temporalmente con un técnico capacitado para
operar el filtro prensa.
Cambio de balero de soplador #17 (fecha programada 13-11-12).
Acción(es) correctiva(s):
1. Proceder al cambio e informar nuestro departamento de servicios.
SEC Pro® Servicio de Evaluación y Control
11
REALIZO REVISÓ RECIBIÓ
Nombre: ING. KARLA GÓMEZ RUIZ Nombre: ING. CEDRIC BROUSSE Nombre: LIC. MARIO RODRÍGUEZ
Firma: Firma: Firma:
SEC Pro® Servicio de Evaluación y Control
12
ANEXO 1. BITÁCORAS DE EVALUACIÓN Y CONTROL
I-1 CUMPLIMIENTO NORMATIVO/CALIDAD DE AGUA TRATADA
SEC Pro® Servicio de Evaluación y Control
13
I.1.1 ANÁLISIS DE LABORATORIO
SEC Pro® Servicio de Evaluación y Control
14
SEC Pro® Servicio de Evaluación y Control
15
SEC Pro® Servicio de Evaluación y Control
16
SEC Pro® Servicio de Evaluación y Control
17
I-2-A EFICIENCIA MECÁNICA PTAR
SEC Pro® Servicio de Evaluación y Control
18
SEC Pro® Servicio de Evaluación y Control
19
SEC Pro® Servicio de Evaluación y Control
20
I-2-B EFICIENCIA MECÁNICA CÁRCAMOS
SEC Pro® Servicio de Evaluación y Control
21
SEC Pro® Servicio de Evaluación y Control
22
SEC Pro® Servicio de Evaluación y Control
23
SEC Pro® Servicio de Evaluación y Control
24
SEC Pro® Servicio de Evaluación y Control
25
I-3 CONTROL DEL PROCESO
SEC Pro® Servicio de Evaluación y Control
26
SEC Pro® Servicio de Evaluación y Control
27
SEC Pro® Servicio de Evaluación y Control
28
I-4 EVALUACIÓN OPERATIVA
SEC Pro® Servicio de Evaluación y Control
29
SEC Pro® Servicio de Evaluación y Control
30
ANEXO 2. DIAGRAMA DE EQUIPOS Y COMPARATIVO DE RESULTADOS
II.1 HISTÓRICO DE DESCARGAS DEL SISTEMA DE FILTRACIÓN PARA RIEGO
SEC Pro® Servicio de Evaluación y Control
31
SEC Pro® Servicio de Evaluación y Control
32
II.2 DIAGRAMA DE FLUJO Y EQUIPOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO
SEC Pro® Servicio de Evaluación y Control
33
SEC Pro® Servicio de Evaluación y Control
34
II.3 COMPARATIVO DE RESULTADOS MENSUALES
SEC Pro® Servicio de Evaluación y Control
35
SEC Pro® Servicio de Evaluación y Control
36
SEC Pro® Servicio de Evaluación y Control
37
SEC Pro® Servicio de Evaluación y Control
38
SEC Pro® Servicio de Evaluación y Control
39
SEC Pro® Servicio de Evaluación y Control
40
II.4- HISTÓRICO DE ACTIVIDADES Y RESOLUCIONES DE CONDICIONES ANORMALES
SEC Pro® Servicio de Evaluación y Control
41
SEC Pro® Servicio de Evaluación y Control
42
II.4- REPRESENTACIÓN GRAFICA DE LOS CONSUMOS ENERGÉTICOS (FACTURACIÓN CFE)
SEC Pro® Servicio de Evaluación y Control
43
SEC Pro® Servicio de Evaluación y Control
44
1.5- CONSUMIBLES MENSUALES DEL CONDOMINIO ISLA DORADA
SEC Pro® Servicio de Evaluación y Control
45
SEC Pro® Servicio de Evaluación y Control
46
II.6- ANEXO FOTOGRÁFICO
SEC Pro® Servicio de Evaluación y Control
47
SEC Pro® Servicio de Evaluación y Control
48