21
Propiedad de la Universidad Don Bosco Prohibida su reproducción total o parcial para otros fines 2016 1 Sistemas de Manufactura Integrada. Guía 1 1. Carro Z 2. Unidad neumática de mantenimiento 3. Puerta de protección de virutas 4. Lámpara de máquina 5. Tambor de herramientas 6. Mesa de fresado con carro X 7. Husillo de fresar 8. Carro Y 9. Área de virutas 10. Tamiz de virutas 11. Montaje de máquina (accesorio) con caja de herramientas y compartimiento para la PC. 12. Armario de conexión 13. Interruptor principal 14. Dispositivo de lubricación central 15. Tecla de consenso 16. Pulsador DESCONEXIÓN DE EMERGENCIA 17. Interruptor de llave Tema: Introducción al centro de maquinado CNC EMCO Concept Mill 105. Tiempo de ejecución: 2 hrs. Operar el centro de maquinado Concept Mill 105 para el decalaje de herramientas. Cambiar el decalaje del origen ajustable. Verificar el ajuste correcto del decalaje. 1. FRESADORA CONCEPT MILL 105 La máquina EMCO Concept Mill 105, es una Fresadora para enseñanza controlada por una PC, al igual que el torno está prevista para el mecanizado de metales como aluminio, bronce, algunos aceros y plásticos, el trabajo sobre otros materiales solamente puede realizarse en casos especiales. La máquina EMCO Concept Mill 105, cuenta con un lenguaje de programación SINUMERIK 840 y FANUC 21. 1.1 Elementos principales 11 1 3 4 5 6 7 8 9 10 2 15 16 17 12 13 14 Figura 1. Elementos principales del centro de maquinado CNC. Objetivo General Introducción Teórica Objetivos específicos Facultad: Ingeniería. Escuela: Electrónica Asignatura: Sistemas de Manufactura Integrada Lugar de ejecución: iCIM Lab. Edificio 3. Primera planta.

Tema: Introducción al centro de maquinado CNC EMCO Concept Mill 105. ·  · 2016-08-08Propiedad de la Universidad Don Bosco Prohibida su reproducción total o parcial para otros

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Tema: Introducción al centro de maquinado CNC EMCO Concept Mill 105. ·  · 2016-08-08Propiedad de la Universidad Don Bosco Prohibida su reproducción total o parcial para otros

Propiedad de la Universidad Don Bosco Prohibida su reproducción total o parcial para otros fines 2016

1

Sistemas de Manufactura Integrada. Guía 1

1. Carro Z 2. Unidad neumática de mantenimiento 3. Puerta de protección de virutas 4. Lámpara de máquina 5. Tambor de herramientas 6. Mesa de fresado con carro X 7. Husillo de fresar 8. Carro Y 9. Área de virutas 10. Tamiz de virutas 11. Montaje de máquina (accesorio) con caja de

herramientas y compartimiento para la PC. 12. Armario de conexión 13. Interruptor principal 14. Dispositivo de lubricación central 15. Tecla de consenso 16. Pulsador DESCONEXIÓN DE EMERGENCIA 17. Interruptor de llave

Tema: Introducción al centro de maquinado CNC EMCO Concept Mill 105. Tiempo de ejecución: 2 hrs.

Operar el centro de maquinado Concept Mill 105 para el decalaje de herramientas.

• Cambiar el decalaje del origen ajustable. • Verificar el ajuste correcto del decalaje.

1. FRESADORA CONCEPT MILL 105 La máquina EMCO Concept Mill 105, es una Fresadora para enseñanza controlada por una PC, al igual que el torno está prevista para el mecanizado de metales como aluminio, bronce, algunos aceros y plásticos, el trabajo sobre otros materiales solamente puede realizarse en casos especiales.

La máquina EMCO Concept Mill 105, cuenta con un lenguaje de programación SINUMERIK 840 y FANUC 21.

1.1 Elementos principales

11

1

3

4

5

6

7

8

9

10

2

15 16 17

12

13

14

Figura 1. Elementos principales del centro de maquinado CNC.

Objetivo General

Introducción Teórica

Objetivos específicos

Facultad: Ingeniería.

Escuela: Electrónica

Asignatura: Sistemas de Manufactura Integrada

Lugar de ejecución: iCIM Lab.

Edificio 3. Primera planta.

Page 2: Tema: Introducción al centro de maquinado CNC EMCO Concept Mill 105. ·  · 2016-08-08Propiedad de la Universidad Don Bosco Prohibida su reproducción total o parcial para otros

Propiedad de la Universidad Don Bosco Prohibida su reproducción total o parcial para otros fines 2016

2

Sistemas de Manufactura Integrada. Guía 1

1.2 Área de Trabajo La EMCO Concept Mill 105, tiene en su mesa de fresado un recorrido en el eje X de 200mm y en el eje Y de 150mm, el recorrido del cabezal de fresado en la dirección vertical (eje Z) depende de la longitud de las herramientas amarradas pero su carrera útil es de 150 mm. Los recorridos de los carros están limitados por interruptores de software que al llegar a un interruptor de software se para el correspondiente motor de avance y en el monitor de control se visualiza el mensaje. Con los interruptores finales de software se evita el sobreesfuerzo de los husillos de eje por los topes fijos.

Figura 2 Dimensiones del área de trabajo.

Los carros se deslizan por guías rectificadas y precisas de cola de milano y son movidos por motores paso a paso por los husillos de bolas circulantes que facilitan la exactitud de posicionamiento y de trabajo.

Velocidad de avance.................... 0-5000 mm/min. Velocidad rápida..............................5000 mm/min. Resolución (de paso) ...................................1.5µm Fuerza máx. de avance carro X/Y............. 2000 N Fuerza máx. de avance carro Z.................. 2400 N

El husillo de la fresa que se encuentra alojado en el cabezal fresador es accionado mediante un motor de corriente alterna; el número de revoluciones es infinitamente regulable mediante la unidad de control, este husillo puede girar de 150 a 5000 rpm con un par máximo de 5 Nm. 1.3 Sistema de herramientas

Todas las herramientas utilizadas para fresar o taladrar deben montarse en un portaherramientas, y posteriormente con las herramientas preinstaladas se instalan en el tambor de herramientas (1).

Page 3: Tema: Introducción al centro de maquinado CNC EMCO Concept Mill 105. ·  · 2016-08-08Propiedad de la Universidad Don Bosco Prohibida su reproducción total o parcial para otros

Propiedad de la Universidad Don Bosco Prohibida su reproducción total o parcial para otros fines 2016

3

Sistemas de Manufactura Integrada. Guía 1

Figura 3. Portaherramientas

Figura 4. Tambor de herramientas

El cambio de herramientas se hace manualmente, o automáticamente durante la ejecución de un programa CNC. El tambor de herramientas (1) tiene una lógica de dirección, es decir, se selecciona cada vez el camino más corto al girar el tambor. Con ello se minimiza al máximo el tiempo necesario para el cambio de herramienta. El tambor cuenta con 10 alojamientos para herramienta.

Al cambiar la herramienta se desplazan el tambor y el cabezal fresador hacia arriba. El cabezal sigue avanzando si el tambor ha alcanzado la posición final.

De esa forma se sujeta el portaherramientas en el cabezal fresador, en ese momento gira el tambor de herramientas hasta la posición deseada (lógica de dirección).

El cabezal sigue bajando, con lo que el portaherramientas se sujeta con la nueva herramienta, toda la operación de cambio de herramienta es controlada por la unidad de control por computadora mediante el interruptor final. Fijación de las herramientas

Como se ha mencionado anteriormente las herramientas para mecanizado como brocas, fresas verticales y fresas de perfil deben ser amarradas previamente en el portaherramientas mediante pinzas. El montaje de estos se hace como sigue:

• Desenroscar la rosca del amarre (1). • Colocar la pinza (2) oblicuamente en la tuerca de amarre

(1) para que el anillo excéntrico (3) engrane en la ranura de la pinza.

• Atornillar la pinza con la tuerca de amarre al portapinzas.

Page 4: Tema: Introducción al centro de maquinado CNC EMCO Concept Mill 105. ·  · 2016-08-08Propiedad de la Universidad Don Bosco Prohibida su reproducción total o parcial para otros

Propiedad de la Universidad Don Bosco Prohibida su reproducción total o parcial para otros fines 2016

4

Sistemas de Manufactura Integrada. Guía 1

Figura 5. Montaje del cono en la pinza. Montaje del portaherramientas en el tambor de herramientas

Para el montaje del portaherramientas al tambor se hace de la siguiente manera:

• Girar los tornillos de fijación (4) en el tambor de herramientas (1) para que la parte plana (B) de los mismos esté hacia el soporte de la herramienta. De esta forma, se puede insertar la herramienta en el soporte.

Figura 6. Montaje de la herramienta en el cono.

• Insertar el portaherramientas (2), con la herramienta colocada, en el soporte del tambor de herramientas (1).

• Girar el porta herramientas de forma que el rebaje (A) del portaherramientas engrane en la leva indicadora (3).

• Empujar el portaherramientas totalmente hasta el fondo.

• Apretar los tornillos de fijación (4) para que el portaherramientas se sujete con seguridad en el soporte. Al apretar los tornillos de fijación (4) tener en cuenta que las partes planas (B) de los tornillos miren hacia el otro lado del soporte de la herramienta. Así se asegura que el portaherramientas no se desprenderá del soporte.

• Girar el tambor de herramientas una posición para montar la herramienta siguiente.

Page 5: Tema: Introducción al centro de maquinado CNC EMCO Concept Mill 105. ·  · 2016-08-08Propiedad de la Universidad Don Bosco Prohibida su reproducción total o parcial para otros

Propiedad de la Universidad Don Bosco Prohibida su reproducción total o parcial para otros fines 2016

5

Sistemas de Manufactura Integrada. Guía 1

Figura 7. Montaje y desmontaje del portaherramientas. Desmontaje del portaherramientas

• Girar la herramienta.

• Aflojar los tornillos de fijación (4) para poder extraer el portaherramientas (2) Sujetar con fuerza el portaherramientas para que no se caiga y no se dañe la herramienta.

• Eliminar la suciedad y virutas de la herramienta liberada y engrasar ligeramente con aceite el vástago de la misma.

Amarre de las herramientas en el portapinzas

• Instalar la pinza adecuada (4).

• Meter la herramienta (5) dentro de la pinza (4). Asegurarse que la herramienta ha entrado suficientemente en la pinza. Si la sujeción es escasa, la herramienta puede ser lanzada fuera del dispositivo. • Afianzar la tuerca de amarre (3) con la llave fija de gancho (6) entregada con la máquina. Retener el portapinzas (2) con la segunda llave fija de gancho (1).

Page 6: Tema: Introducción al centro de maquinado CNC EMCO Concept Mill 105. ·  · 2016-08-08Propiedad de la Universidad Don Bosco Prohibida su reproducción total o parcial para otros

Propiedad de la Universidad Don Bosco Prohibida su reproducción total o parcial para otros fines 2016

6

Sistemas de Manufactura Integrada. Guía 1

Figura 8. Fijación de la herramienta en el portapinzas.

Mordaza neumática

La máquina cuenta con un dispositivo de amarre neumático para sujetar las piezas a mecanizar, que tiene las siguientes características:

Distancia de la garra...................máx. 70 mm Ancho de las garras............................ 72 mm Carrera de las garras............................ 5 mm Fuerza de amarre...................... máx. 3000 N

Para la sujeción de las piezas se debe seguir los siguientes pasos;

• Poner estado del dispositivo de sujeción del control en "Aflojar" (mensaje "¡7054 Tornillo de banco abierto!" aparece en la pantalla). • Poner pieza sobre tornillo de banco contra la mordaza de sujeción del tornillo de banco.

• Mover mordaza de sujeción del tornillo de banco girando el cerrillo hasta aprox. 2 mm a la pieza (ajustar distancia de mordaza 2 mm excedente la longitud de la pieza de sujetar). Girando el cerrillo hacer atención de que la corredera de válvula no gire.

• Durante el cierre del tornillo de banco a través del control la pieza viene sujetada con la presión seleccionada (la carrera de la mordaza de sujeción es de 5 mm).

Page 7: Tema: Introducción al centro de maquinado CNC EMCO Concept Mill 105. ·  · 2016-08-08Propiedad de la Universidad Don Bosco Prohibida su reproducción total o parcial para otros

Propiedad de la Universidad Don Bosco Prohibida su reproducción total o parcial para otros fines 2016

7

Sistemas de Manufactura Integrada. Guía 1

1.4 DESCRIPCION DE LAS TECLAS

Figura 9. Teclado de la fresadora CNC de EMCO con controlador Sinumerik 840D.

Page 8: Tema: Introducción al centro de maquinado CNC EMCO Concept Mill 105. ·  · 2016-08-08Propiedad de la Universidad Don Bosco Prohibida su reproducción total o parcial para otros

Propiedad de la Universidad Don Bosco Prohibida su reproducción total o parcial para otros fines 2016

8

Sistemas de Manufactura Integrada. Guía 1

TECLAS DE CONTROL DE LA MÁQUINA

SKIP (las secuencias saltadas no se ejecutarán)

DRY RUN (prueba de ejecución de programas)

1 x Operación pieza individual

OPT STOP (parada del programa en M01)

RESET

Mecanización secuencia a secuencia

Parada del programa / arranque del programa

- 4 +Z +Y

-X +X

-Y -Z +4

Movimiento manual de los ejes Marcha rápida Aproximar punto de referencia en todos los ejes Parada del avance / inicio del avance Arrastre cabezal inferior / 100% / superior Paro del cabezal / arranque del cabezal ¡ arranque del cabezal en modos JOG e INC1...INC10000: A derechas: pulse la tecla brevemente. A izquierdas: pulse 1 s mínimo.

Page 9: Tema: Introducción al centro de maquinado CNC EMCO Concept Mill 105. ·  · 2016-08-08Propiedad de la Universidad Don Bosco Prohibida su reproducción total o parcial para otros

Propiedad de la Universidad Don Bosco Prohibida su reproducción total o parcial para otros fines 2016

9

Sistemas de Manufactura Integrada. Guía 1

Tecla de consenso

Abrir / cerrar puerta

Girar cabezal divisor

Abrir / cerrar dispositivo de sujeción Girar portaherramienta

Inyección refrigerante / soplado on / off

AUX OFF / AUX ON (accionamientos auxiliares off / on)

Interruptor arrastre avance / avance rápido

Selector de modo (descripción detallada véase descripción de la máquina)

PARADA DE EMERGENCIA (torcer desbloqueo a través de botón de mando)

Interruptor de llave modo de operación especial (véase descripción de la máquina)

Tecla NC- Start adicional

0

1 Sin función

Tabla 1. Descripción de las teclas de control numérico Sinumerik 840D.

Page 10: Tema: Introducción al centro de maquinado CNC EMCO Concept Mill 105. ·  · 2016-08-08Propiedad de la Universidad Don Bosco Prohibida su reproducción total o parcial para otros

Propiedad de la Universidad Don Bosco Prohibida su reproducción total o parcial para otros fines 2016

10

Sistemas de Manufactura Integrada. Guía 1

COMADOS G Y M PARA LA FRESADORA CONCEPT MILL 105

Funciones G COMANDO SIGNIFICADO G0 Carrera rápida G1 Recorrido de mecanización G2 Interpolación circular a derechas G3 Interpolación circular a izquierdas CIP Interpolación circular a través de punto intermedio G4 Tiempo de espera G9 Parada exacta válida por secuencia G17 Plano de trabajo KY G18 Plano de trabajo KZ G19 Plano de trabajo YZ G25

Mínima limitación programable del área de trabajo / limitación programable de velocidad del cabezal

G26

Máxima limitación programable del área de trabajo / limitación programable de velocidad del cabezal

G33 Constante paso de rosca G331 Roscado rígido G332 Desplazamiento de retroceso G40 Desactivar la corrección del radio de la herramienta G41 Activar la corrección del radio de la herramienta G42 Activar la corrección del radio de la herramienta G53 Deselección del decalaje de cero ajustable G54-G57 Llamada de los cuatro primeros decalajes de origen ajustables GU500 Desactivación hasta la siguiente llamada G505-G599 Decalajes ajustables de origen G60 Reducción de avance, Posicionamiento exacto G601 Posicionamiento exacto fino G602 Posicionamiento exacto grueso G603 Posicionamiento exacto sin parada G63 Roscado con plato compensador G64 Modo contorneado G641 Modo contorneado con redondeado programable G70 Entrada al sistema en pulgadas G71 Entrada al sistema métrico G90 Programación absoluta G91 Programación incremental G94 Avance en mm/min, pulg/min G95 Velocidad de avance en rotación en mm/vuelta, pulg/vuelta G96 Velocidad de corte constante ON G97 Velocidad de corte constante OFF G110 Definición del polo referido a la última posición alcanzada G111 Definición del polo referido al sistema da coordenadas de pieza G112 Definición del polo referido al último polo previamente definido G140 Arranque y partida suave G141 Arranque desde la izquierda y partida desde la izquierda G142 Arranque desde la izquierda y partida desde la derecha

Page 11: Tema: Introducción al centro de maquinado CNC EMCO Concept Mill 105. ·  · 2016-08-08Propiedad de la Universidad Don Bosco Prohibida su reproducción total o parcial para otros

Propiedad de la Universidad Don Bosco Prohibida su reproducción total o parcial para otros fines 2016

11

Sistemas de Manufactura Integrada. Guía 1

COMANDO SIGNIFICADO

G143

La dirección de arranque y partida depende de la posición relativa del punto de arranque y final hacia la dirección de la tangente

G147 Arranque con una línea recta G148 Partida con una línea recta G247 Arranque con un cuarto de círculo G248 Partida con un cuarto de círculo G340 Arranque y partida en el espacio (valor de posición base) G341 Arranque y partida en el plano G347 Arranque con un semicírculo G348 Partida con un semicírculo G450 Rodeo de esquinas circular G451 Rodeo de esquinas recto

Tabla 2. Funciones G para el control Sinumerik 840D

Funciones M COMANDO SIGNIFICADO M0 Parada programada M1

Parada programada condicional (el programa parará solo con OPT. STOP)

M2 Fin del programa M3 Cabezal ON a derechas M4 Cabezal ON a izquierdas M5 Cabezal OFF M6

Cambio de herramienta (debe estar en una secuencia aparte)

M8 Refrigerante ON M9 Refrigerante OFF M10 Enclavar aparato divisior M11 Liberar aparato divisior M17 Fin de subprograma M25 ABRIR tornillo M26 CERRAR tornillo M27 Giro cabezal divisor M30 Fin del programa M70 Posicionar husillo controlado de posición M71 Soplado ON M72 Soplado OFF

Tabla 3. Funciones M para el control Sinumerik 840D

1.5 Puesta a punto. Decalaje de origen.

El sistema de coordenadas pieza también son conocidos como decalajes de origen. Los decalajes de origen ajustables se definen como el origen de la pieza para todos los ejes del sistema de coordenadas básico. Ello permite utilizar convenientemente algunas funciones G, ya que éstas se pueden referir al sistema de coordenadas de la pieza o de la máquina.

Page 12: Tema: Introducción al centro de maquinado CNC EMCO Concept Mill 105. ·  · 2016-08-08Propiedad de la Universidad Don Bosco Prohibida su reproducción total o parcial para otros

Propiedad de la Universidad Don Bosco Prohibida su reproducción total o parcial para otros fines 2016

12

Sistemas de Manufactura Integrada. Guía 1

Mediante las instrucciones G55 hasta G57 se puede cambiar el origen de la máquina al origen de la pieza que vamos a trabajar.

Para el decalaje de origen de una pieza es importante conocer los puntos de referencia con los que cuenta la máquina, en la fresadora EMCO el cero de la máquina "M" está en el borde delantero izquierdo de la mesa de la máquina. Esta posición es inadecuada como punto de partida para el dimensionado. Con el denominado decalaje de origen, el sistema de coordenadas puede desplazarse a un punto adecuado del área de trabajo de la máquina. En el registro de decalajes (COORDINATES TRABAJO) se dispone de seis decalajes de origen ajustables. Cuando se define un valor de decalaje de origen en el registro de decalajes, este valor se tendrá en cuenta al llamar un programa (con G54 - G59) y el punto cero de coordenadas es desplazado de "M" tanto como indique el valor (al punto cero de la pieza de trabajo "W"). El punto cero de la pieza de trabajo puede cambiarse cuantas veces se desee dentro de un programa de piezas.

Figura 10. Decalaje de cero desde el cero de máquina M, al cero de la pieza W

Medición de datos de herramienta La finalidad de la medición de datos de herramienta es que el software utilice para el posicionamiento la punta de herramienta o el punto medio de la herramienta en la superficie frontal y no el punto de referencia del asiento de herramienta. Hay que medir cada herramienta que se utiliza para el mecanizado. Para ello se mide la distancia desde el punto de referencia de asiento de herramienta "N" a la punta de la herramienta correspondiente.

Page 13: Tema: Introducción al centro de maquinado CNC EMCO Concept Mill 105. ·  · 2016-08-08Propiedad de la Universidad Don Bosco Prohibida su reproducción total o parcial para otros

Propiedad de la Universidad Don Bosco Prohibida su reproducción total o parcial para otros fines 2016

13

Sistemas de Manufactura Integrada. Guía 1

Figura 11. Corrección de longitud de la herramienta.

Cada una de estas distancias se guarda como parámetro H en el registro de decalajes (COMP.) (por ej., herramienta 1 - T1). Puede seleccionarse cualquier número de corrección (máx. 32), pero dicho número ha de tenerse en cuenta en la compensación de longitud de herramienta en el programa de piezas. Las correcciones de longitud pueden calcularse semiautomáticamente, el radio de corte ha de insertarse manualmente como parámetro H. Hay que tener cuidado para no confundir los parámetros H de longitudes y radios. Sólo es necesario insertar el radio de herramienta si para la herramienta en cuestión se selecciona una compensación del radio herramienta.

Figura 12. Medición del radio de la herramienta.

1 Centro de maquinado CNC con robot sobre eje lineal. 1 PC de control con software WinNC Aire comprimido a 6 bares de presión.

Materiales y equipos

Page 14: Tema: Introducción al centro de maquinado CNC EMCO Concept Mill 105. ·  · 2016-08-08Propiedad de la Universidad Don Bosco Prohibida su reproducción total o parcial para otros

Propiedad de la Universidad Don Bosco Prohibida su reproducción total o parcial para otros fines 2016

14

Sistemas de Manufactura Integrada. Guía 1

Parte I. Cambio del decalaje del origen ajustable. 1. Encienda la computadora y seleccione en el programa de manejo del CNC, el icono del programa

sinumerick 840D Mill,

Figura 13 Ventana inicial del programa de trabajo con el CNC EMCO Mill 105.

Realice el procedimiento de encendido del CNC que se especifica a continuación: 2. Revisar que el selector de operación FMS-Mode esté en la posición 0. 3. Verificar que la presión del sistema neumático sea de 6 Bares. 4. Girar el interruptor de encendido (maneta) a la posición 1. 5. Verificar que los paros de emergencia estén desactivados.

6. Conectar los grupos Auxiliares (tecla AUX). 7. Verifique que el área de trabajo esté limpia y libre de objetos en la prensa o banco de trabajo.

8. Inicializar la puerta de la máquina (Abrir y Cerrar). +

9. Cerrar el elemento de amarre (prensa).

10. Girar la perilla de “Modo de Operación” a la posición de Home .

11. Presionar la tecla de Punto de referencia .

Procedimiento

Page 15: Tema: Introducción al centro de maquinado CNC EMCO Concept Mill 105. ·  · 2016-08-08Propiedad de la Universidad Don Bosco Prohibida su reproducción total o parcial para otros

Propiedad de la Universidad Don Bosco Prohibida su reproducción total o parcial para otros fines 2016

15

Sistemas de Manufactura Integrada. Guía 1

12. Coloque la perilla de control en la posición de Automático y busque el menú principal, para ubicar la pantalla principal.

Figura 14. Tecla para regresar al menú principal.

Para regresar al menú principal y que presente toda la información de posición, cabezal, herramienta presione F1 en el tablero horizontal.

Figura 15. Ventana principal del programa para hacer el decalaje.

13. Active el icono PARÁMETROS o [F2], esto le desplegará la pantalla para el cambio de

herramienta, seleccione con las teclas [F1] y [F2] en el panel vertical una herramienta acorde con la que utilizará en el CNC. Esta herramienta ya posee una longitud calculada por su facilitador.

Page 16: Tema: Introducción al centro de maquinado CNC EMCO Concept Mill 105. ·  · 2016-08-08Propiedad de la Universidad Don Bosco Prohibida su reproducción total o parcial para otros

Propiedad de la Universidad Don Bosco Prohibida su reproducción total o parcial para otros fines 2016

16

Sistemas de Manufactura Integrada. Guía 1

Figura 16. Datos y configuración de la herramienta.

14. Anote los datos de la herramienta T_________ D__________ y Largo____________ 15. Una vez ubicada la herramienta en el software, es necesario que también ésta quede seleccionada en

la máquina, para ello cambie al modo JOG de trabajo (gire la perilla de modo hasta la posición 5 de trabajo en sentido horario), utilice la tecla de cambio de herramienta para poder colocar la herramienta correcta, deberá realizar esta operación tantas veces sea necesario hasta alcanzar la herramienta deseada.

16. Sin cambiar de modo de trabajo, posicione la herramienta de forma que haga contacto con la superficie superior de la pieza, debe mover oportunamente la herramienta en las direcciones x, y, z. recuerde que cuando se acerca a la pieza debe de disminuir la velocidad de trabajo para evitar dañar la herramienta.

17. Cuando haya hecho contacto la punta de la herramienta con la la pieza, seleccione el ícono que corresponde con el decalaje de origen ([F4]), con las teclas [F1] y [F2] del menú vertical seleccione el código G del decalaje a ajustar, recuerde que el G54 es el usado para la demostración de la

máquina y está reservado.

Page 17: Tema: Introducción al centro de maquinado CNC EMCO Concept Mill 105. ·  · 2016-08-08Propiedad de la Universidad Don Bosco Prohibida su reproducción total o parcial para otros

Propiedad de la Universidad Don Bosco Prohibida su reproducción total o parcial para otros fines 2016

17

Sistemas de Manufactura Integrada. Guía 1

Figura 17. Datos del decalaje.

18. Ubíquese en el G56 o consulte con su facilitador cuál será el G de trabajo para hacer los ajustes del

decalaje, la primera coordenada de trabajo deberá de ser Z en la que corregirá el decalaje, ubíquese con las flechas hasta sombrear el campo Z, presione la tecla rápida ACEPTAR POSICIÓN [F5], note que el valor de la posición es copiado al del valor del decalaje. Luego la siguiente tecla rápida CALCULAR DECALAJE [F6], se desplegará un cuadro de diálogo, seleccione en primer lugar la herramienta en la que deberá calcular el decalaje, Verifique los datos que registró en los pasos anteriores. La información debe estar acorde a la herramienta del CNC. NOTA: La posición Z es determinante para el correcto funcionamiento de la herramienta por lo que debe de tener claro lo que está realizando, que es el establecimiento de un nuevo cero pieza.

19. Con las teclas de flecha en el teclado de la computadora ubíquese en el espacio SIN de LONGITUD, y coloque el signo menos en dicho campo (para hacer esto utice la tecla - o presione con el cursor del mouse el cuadro con la U las veces necesarias para que aparezca el signo -) luego introduzca el valor de longitud de la herramienta (si no estuviera grabado). (Para el caso de diámetros es conveniente sumar radio o restar radio dependiendo de la superficie de contacto con la cara de la herramienta), oprima la tecla [F8] para darle OK, cuando esto se realiza el valor es cambiado como podrá notarlo en la posición Z. Observe que el decalaje en Z ya no es el mismo valor de la posición, hoy lleva restada la longitud de la herramienta.

Page 18: Tema: Introducción al centro de maquinado CNC EMCO Concept Mill 105. ·  · 2016-08-08Propiedad de la Universidad Don Bosco Prohibida su reproducción total o parcial para otros

Propiedad de la Universidad Don Bosco Prohibida su reproducción total o parcial para otros fines 2016

18

Sistemas de Manufactura Integrada. Guía 1

Figura 18. Cálculo del decalaje en la coordenada z

20. Como siguiente paso hay que hacer los cálculos para las posiciones X e Y, Seleccione la tecla

rápida CALCULAR para cambiar el valor del decalaje en la coordenada X, el valor a sumar o restar dependerá de donde esté ubicado el cero de su pieza, para los casos de X e Y debe de trabajar solo con el radio de la herramienta, cambiará nuevamente y presiona OK para finalizar la operación.

21. Como una forma de confirmación de lo realizado deje constancia de los valores en los que quedó el valor de referencia G56, como último paso guarde los valores con la tecla [F8].

Para salir de este modo de trabajo presione la tecla y luego la tecla máquina [F1] en el tablero horizontal.

EJE // DECALAJE GRUESO FINO MODIFICACION 2 X Y Z

Tabla 4. Registro de los valores de decalaje colocados al CNC Concept Mill 105.

Page 19: Tema: Introducción al centro de maquinado CNC EMCO Concept Mill 105. ·  · 2016-08-08Propiedad de la Universidad Don Bosco Prohibida su reproducción total o parcial para otros

Propiedad de la Universidad Don Bosco Prohibida su reproducción total o parcial para otros fines 2016

19

Sistemas de Manufactura Integrada. Guía 1

Parte II. Verificación del ajuste correcto del decalaje. Para demostrar que el punto de cero pieza es correcto, y validar la competencia realice el siguiente ejercicio: 22. Vaya al menú principar. 23. Seleccione Programa ([F3]) 24. Seleccione Programas pieza ([F2]) 25. Seleccione Nuevo ([F1] en la barra vertical) 26. Coloque el nombre del programa (Puede usar la fecha del día) y presione OK ([F8] vertical) 27. Escriba el siguiente programa:

NOTA: La x debe sustituirse por el número de la herramienta que usted trabajó en el decalaje. G56 Tx D1 M6 S300 F200 M3 G01 X0 Y0 Z0 M30

Figura 19. Programa de prueba del decalaje realizado.

Con este programa la CNC se posicionará sobre el punto cero pieza, si la herramienta no se posiciona sobre el punto cero máquina, analice los pasos anteriores y verifique donde está el error, corríjalo y deje constancia en la casilla de MODIFICICACION 2 de la Tabla 4.

Page 20: Tema: Introducción al centro de maquinado CNC EMCO Concept Mill 105. ·  · 2016-08-08Propiedad de la Universidad Don Bosco Prohibida su reproducción total o parcial para otros

Propiedad de la Universidad Don Bosco Prohibida su reproducción total o parcial para otros fines 2016

20

Sistemas de Manufactura Integrada. Guía 1

28. Ejecute el programa, debe tener a la vista los botones de paro de emergencia y suspensión del programa además de estar pendiente de las coordenadas posicionales que muestra la computadora y una velocidad del 20% para evitar colisiones. Para correr el programa lleve primero la máquina a referencia (ponga la perilla en la primera

posición y presione el botón de referencia ). Luego lleve la perilla de modo a la posición AUTO

(Segunda posición de la perilla en el sentido horario), presione el botón de inicio del husillo y

por último presione el botón correr programa . 29. Repita el procedimiento para más piezas o coordenadas diferentes de la original. 30. Salga del programa WinNC y apague la computadora. 31. Regrese el interruptor FMS-Mode a la posición 1. 32. Presione los paros de emergencia y gire el interruptor principal a la posición 0. 33. Deje limpio y ordenado su área de trabajo y la máquina CNC.

1. ¿Cuál es razón de ajustar el cero máquina al inicio del funcionamiento del CNC? 2. ¿Cuál es razón de ajustar diferentes cero piezas (G54-G57) en la máquina CNC? 3. Una vez ajustada una herramienta ¿es necesario hacer más ajustes para cada una de las herramientas

colocadas en el tambor? Explique 4. Una vez revisado el decalaje para las herramientas, ¿es necesario hacerlo para cada pieza que se

vaya a maquinar? Explique.

1. Defina qué es un centro de maquinado CNC y las diferencias con una fresadora de CN.

� Manual Descripción de la máquina EMCO Concept Mill 105.

EMCO Group Número de referencia SP 2105. Edición A2003-03

� Manual Descripción del software EMCO WinNC SINUMERIK 810D/840D Fresado. EMCO Group Número de referencia SP 1814. Edición G2007-06

� Manual iCIM del Acople-CNC. FESTO Didactic Designación: iCIM_FC_CNC_Coupling_A010.doc Marzo de 2010.

Investigación Complementaria

Bibliografía

Análisis de resultado

Page 21: Tema: Introducción al centro de maquinado CNC EMCO Concept Mill 105. ·  · 2016-08-08Propiedad de la Universidad Don Bosco Prohibida su reproducción total o parcial para otros

Propiedad de la Universidad Don Bosco Prohibida su reproducción total o parcial para otros fines 2016

21

Sistemas de Manufactura Integrada. Guía 1

Hoja de cotejo: 1

Guía 1: Introducción al centro de maquinad CNC EMCO Concept Mill 105.

Alumno: Estación No:

Docente: GL: Fecha:

EVALUACION

% 1-4 5-7 8-10 Nota

CONOCIMIENTO

25% Conocimiento deficiente de los fundamentos teóricos de las máquinas CNC.

Conocimiento y explicación incompleta de los fundamentos teóricos de las máquinas CNC.

Conocimiento completo y explicación clara de los fundamentos teóricos de las máquinas CNC.

APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO

20% 20% 20%

No arrancó correctamente la estación del CNC

No cambió el decalaje de origen del CNC No pudo verificar el decalaje.

Arrancó con la ayuda del docente de laboratorio la estación del CNC Necesitó ayuda para Cambiar correctamente el decalaje de origen del CNC. Verificó parcialmente el decalaje

Arranco en correctamente la estación del CNC.

Cambió correctamente el decalaje de origen del CNC Verificó el decalaje

ACTITUD

15%

No tiene actitud proactiva.

Actitud propositiva y con propuestas no aplicables al contenido de la guía.

Tiene actitud proactiva y sus propuestas son concretas.

TOTAL

100%