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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
CARRERA INGENIERÍA INDUSTRIAL
TRABAJO DE TITULACIÓN
PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE
INGENIERO INDUSTRIAL
ÁREA
SISTEMAS PRODUCTIVOS
TEMA
REDUCCIÓN DE TIEMPOS NO PROGRAMADOS DEL
PROCESO DE PRODUCCIÓN DE EMULSIONES
POLIMÉRICAS BASE AGUA EN LA EMPRESA POLIQUIM,
POLÍMEROS Y QUÍMICOS C.A.
AUTOR
CAMBA GALARZA ALEJANDRO GABRIEL
DIRECTOR DEL TRABAJO
ING. IND. HURTADO PASPUEL JIMMY FERNANDO, MSc.
GUAYAQUIL, SEPTIEMBRE 2018
ii
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD INGENIERÍA INDUSTRIAL
ESCUELA/CARRERA INGENIERÍA INDUSTRIAL
Unidad de Titulación
CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD Habiendo sido nombrado ING.IND.HURTADO PASPUEL JIMMY FERNANDO, MSc, tutor del
trabajo de titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por
CAMBA GALARZA ALEJANDRO GABRIEL de C.C. 0916869605, con mi respectiva supervisión
como requerimiento parcial para la obtención del título de INGENIERO INDUSTRIAL.
Se informa que el trabajo de titulación: REDUCCIÓN DE TIEMPOS NO PROGRAMADOS DEL
PROCESO DE PRODUCCIÓN DE EMULSIONES POLIMÉRICAS BASE AGUA EN LA EMPRESA
POLIQUIM, POLÍMEROS Y QUÍMICOS C.A. , ha sido orientado durante todo el periodo de
ejecución en el programa antiplagio (indicar el nombre del programa antiplagio empleado)
quedando el 9% de coincidencia.
https://secure.urkund.com/account/account/submitter/8811189-865277-546420
ING.IND.HURTADO PASPUEL JIMMY FERNANDO, MSc FIRMA DEL DOCENTE TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN C.C 0915965453
iii
DECLARACIÓN DE AUTORÍA
“La responsabilidad del contenido de este Trabajo de Titulación, me corresponde
exclusivamente; y el patrimonio intelectual del mismo a la Facultad de Ingeniería Industrial de
la Universidad de Guayaquil”.
___________________________________
Camba Galarza Alejandro Gabriel
C.C. 0916869605
iv
AGRADECIMIENTO
Principalmente mi agradecimiento hacia Dios por haberme dado la vida y salud para culminar
esta etapa de estudios. A mis padres por su valioso amor, guía, valores y sacrificio. A los
catedráticos de la facultad por compartir sus vastos conocimientos pedagógicos para mi
superación profesional.
v
Índice del Contenido
N° Descripción Pág.
Introducción ..................................................................................................................1
Capítulo I
Diseño de la investigación
N° Descripción Pág.
1.1 Antecedentes de la investigación .................................................................................2
1.2 Problema de la investigación .......................................................................................4
1.2.1 Planteamiento del problema ......................................................................................4
1.2.2 Delimitación del problema ..........................................................................................4
1.2.3 Formulación del problema de investigación ................................................................4
1.3 Objetivos de la investigación .......................................................................................4
1.3.1 Objetivo General..........................................................................................................4
1.3.2 Objetivo específicos ....................................................................................................4
1.4 Marco de referencia de la investigación.......................................................................5
1.4.1 Marco teórico ...............................................................................................................5
1.4.1.1. Seis Sigma ...................................................................................................................5
1.4.1.2 Origen Seis Sigma .......................................................................................................5
1.4.1.3 Empresas que aplicaron la metodología ......................................................................6
1.4.1.4 Métricas Seis Sigma ....................................................................................................6
1.4.1.5 Metodologías seis Sigma ..............................................................................................8
vi
N° Descripción Pág.
1.4.1.6 Proceso DMAIC ..........................................................................................................8
1.4.1.7 Fase 1, definición .........................................................................................................8
1.4.1.8 Fase 2, medición .........................................................................................................9
1.4.1.9 Fases 3, análisis ..........................................................................................................9
1.4.1.10 Fases 4, mejora ...........................................................................................................9
1.4.1.11 Fases 5, control ............................................................................................................9
1.6 Formulación de la hipótesis y variables ....................................................................10
1.6.1 Planteamiento de la hipótesis ....................................................................................10
1.6.2 Variables ....................................................................................................................10
1.7 Aspectos metodológicos de la investigación .............................................................10
1.7.1 Tipo de investigación ................................................................................................10
1.7.2 Método de estudio ....................................................................................................11
1.7.3 Técnicas de observación ...........................................................................................11
1.7.4 Población ..............................................................................................................1111
1.7.5 Tamaño de la muestra ................................................................................................11
1.8 La empresa .................................................................................................................12
1.8.1 Ubicación ...................................................................................................................12
1.8.2 Productos ...................................................................................................................13
1.8.3 Proceso de producción ...............................................................................................14
1.8.4 Diagrama de proceso .................................................................................................16
1.8.5 Diagrama de operaciones ..........................................................................................17
vii
Capitulo II
Análisis, presentación de resultados y diagnostico
N° Descripción Pág.
2.1 Análisis situacional ....................................................................................................18
2.1.1 Capacidad nominal o teórica .....................................................................................18
2.1.2 Índices de capacidad potencial (Cp) y capacidad real del proceso ( Cpk). ..............18
2.1.3 Análisis de resultados índices (Cp) y (Cpk) .............................................................24
2.1.4 Tiempos perdidos no programados Látex 866 ..........................................................24
2.1.5 Impacto económico del problema actual ...................................................................25
2.1.6 Diagnostico ................................................................................................................25
Capítulo III
Propuesta, conclusiones y recomendaciones
N° Descripción Pág. 3.1 Diseño de la propuesta ...............................................................................................27
3.1.1 Propuesta de mejora #1 .............................................................................................28
3.1.2 Propuesta de mejora #2. ............................................................................................31
3.4 Evaluación económica ..............................................................................................33
3.4.1 Payback o plazo de recuperación...............................................................................34
3.4.2 VAN o valor actual neto ............................................................................................34
3.5 Conclusiones ..............................................................................................................35
3.6 Recomendaciones ......................................................................................................35
viii
N° Descripción Pág.
Bibliografía ................................................................................................................36
ix
Índice de Tablas
N° Descripción Pág.
1 Niveles sigma y su relación con los defectos por millón de oportunidades.................7
2 Ubicación de la compañía Poliquim, Polímeros y Químicos C.A. ............................12
3 Productos fabricados en Poliquim, Polímeros y Químicos C.A. ...............................13
4 Capacidad nominal o teórica referencia Látex 866 periodo Feb2017-Ene2018 ....... 18
5 Escala comparativa índices de capacidad real y potencial .......................................19
6 Escala comparativa nivel sigma ...............................................................................20
7 Tiempos de ciclo reales periodo Feb-2017 – Enero 2018 ............................................ 20
8 Obtención de Nivel Sigma a corto y largo plazo .......................................................23
9 Tiempos perdidos no programados referencia látex 866 periodo feb17-ene18 ........24
10 Acumulado de tiempos perdidos no programados referencia látex 866 ..................25
11 Impacto económico de los tiempos perdidos no programados periodo en estudio ...25
12 Presupuesto de inversión , instalación tanque auxiliar de enfriamiento ...................30
13 Programación de capacitación , temas a tratar y asistentes( teoría y práctica) .........32
14 Flujo de caja ..............................................................................................................33
x
Índice de figuras
N° Descripción Pág.
1 Mediciones claves para identificar mejoras de procesos ...........................................2
2 Niveles sigma y su relación con las desviaciones estandar..........................................7
3 Mapa de la ubicación de la empresa ........................................................................12
4 Diagrama de proceso .................................................................................................16
5 Diagrama de operaciones ...........................................................................................17
6 Gráfico de capacidad de proceso , índices Cp y Cpk referencia látex 866. .............23
7 Causas que afectaron los tiempos perdidos no programados (TPNP) ......................27
8 Proceso en línea de equipos usados en la polimerización de emulsiones base agua 29
9 Proceso en línea de equipos usados en la polimerización de emulsiones base agua
con la mejora propuesta ya incluida. .....................................................29
10 Ficha de control de tiempos por actividades del proceso ..........................................31
xi
Índice de anexos
N° Descripción Pág.
1 Certificado Seis Sigma Green Belt otorgada al autor por el Six Sigma Institute ..... 337
xii
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD INGENIERÍA INDUSTRIAL
ESCUELA/CARRERA INGENIERÍA INDUSTRIAL
Unidad de Titulación
REDUCCIÓN DE TIEMPOS NO PROGRAMADOS DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE
EMULSIONES POLIMÉRICAS BASE AGUA EN LA EMPRESA POLIQUIM, POLÍMEROS Y
QUÍMICOS C.A.
Autor: CAMBA GALARZA ALEJANDRO GABRIEL
Tutor: ING.IND.HURTADO PASPUEL JIMMY FERNANDO, MSc
Resumen
Este trabajo plantea una solución a la problemática de pérdidas de tiempo en proceso.
Aplicando técnicas análisis como índices de capacidad real-potencial y nivel sigma se
determinó la situación actual del proceso, obteniendo estadísticamente que el proceso es
incapaz en base a escala de metodología seis sigma. Del histórico de datos se obtuvo que el
48% de tiempos perdidos son ocasionados por tanque de enfriamiento ocupado, la diferencia
de tiempos se encasillan por claridad en instrucciones y por la ausencia de gestión de
autocontrol de tiempos de proceso. Un total de 143,1 horas perdidas con un impacto
económico de $21230. Se propone instalar un tanque auxiliar en la línea de producción, para
las desviaciones de tiempos de ciclo por otras causales se propone ejecutar autocontrol de
tiempos mediante fichas de control en línea diligenciada por los operarios. El periodo de
recuperación de inversión (PAYBACK) es 1año 9 meses.
Palabras Claves: TIEMPOS PERDIDOS NO PROGRAMADOS, INDICE CP-CPK, NIVEL SIGMA, PAYBACK.
xiii
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD INGENIERÍA INDUSTRIAL
ESCUELA/CARRERA INGENIERÍA INDUSTRIAL
Unidad de Titulación
REDUCTION OF UNPROGRAMMED TIMES OF THE PROCESS OF PRODUCTION OF
POLYMERIC EMULSIONS BASED ON WATER IN THE COMPANY POLIQUIM,
POLYMERS AND CHEMICALS C.A.
Author: CAMBA GALARZA ALEJANDRO GABRIEL
Advisor: IND.ENG.HURTADO PASPUEL JIMMY FERNANDO, MSc
Abstract
This work proposes a solution to the problem of lost time in process. Applying analysis
techniques such as indexes of real-potential p capacity and sigma level, the current situation of
the process was determined, statistically determining that the process is incapable based on the
six sigma methodology scale. From the historical data it was obtained that 48% of lost times
are caused by occupied cooling tank, the difference of times are pigeonholed to clarity
instructions and by the absence of management of self-control of process times. A total of
143.1 hours lost with an economic impact of $ 21230. It is proposed to install an auxiliary
tank in the production line, for the deviations of cycle times for other reasons it is proposed to
run self-control of times through online control cards filled in by the operators. The
investment recovery period (PAYBACK) is 1 year, 9 months.
Key words: LOST TIMES NOT PROGRAMMED, INDEX CP-CPK, LEVEL SIGMA,
PAYBACK.
Introducción
Este trabajo establece plantear una solución a la problemática de tiempos no programados
en la empresa Poliquim, Polímeros y Químicos C.A, proponiendo soluciones de mejora que
disminuyan las pérdidas en la producción de emulsiones poliméricas base agua.
En el capítulo I se definió la problemática de estudio, como ítems a resaltar tenemos,
objetivos y objetivos específicos de la investigación, población, tamaño de muestra a analizar
y descripción del proceso.
De acuerdo al análisis que se realizara en el capítulo II detallaremos la situación actual de
proceso mediante índices de capacidad real (Cp) y índices de capacidad potencial (Cpk). De
los datos históricos del periodo en estudio se obtuvo que el 48% del total de tiempos perdidos
fueron ocasionados por que el tanque de enfriamiento se encontraba ocupado, el resto de tiempos
perdidos no programados se encasillan por la falta de claridad en instrucciones y gestión de
autocontrol de tiempos de proceso por cada etapa en la línea de operarios. Existieron un total de
143,1 horas perdidas con un impacto económico de $21.230,00.
En el capítulo III como propuestas se plantea la inclusión de un tanque de enfriamiento en
paralelo que actuara como pulmón a la línea de producción actual eliminando el 100% de tiempos
perdidos por esta causa y para la desviaciones de tiempos de ciclo por las otras causales se
propone ejecutar autocontrol de tiempos de ciclo por etapas en la línea de operarios que al
identificar una baja eficiencia se corrija la falla tomando acción para los siguientes lotes.
Se obtiene también los cálculos del periodo de recuperación de la inversión (PAYBACK)
siendo 1 año 9 meses y con un VAN de $ 21.918,00.
En base al estudio realizado se tomó acción sobre uno de los costos ocultos de mayor
incidencia en la productividad de las industrias como lo es los tiempos de ciclo.
La etapa de análisis de la problemática en estudio se utilizara métodos estadísticos de la
metodología seis sigma, el uso de estas técnicas estarán sustentadas por la certificación vigente
del autor en Seis Sigma Green Belt otorgada por el Six Sigma Institute, adjuntada en el anexo 1.
Diseño de la investigación 2
Capítulo I
Diseño de la Investigación
1.1 Antecedentes de la investigación
El tridente precio, calidad y servicio son las claves fundamentales que hay que controlar
para asegurar la permanencia en mercados tan competitivos, por ello es de vital importancia la
identificación de desperdicios o costos ocultos que se generan dentro de las operaciones y que
finalmente disminuyen los márgenes de utilidad bruta.
Los costos ocultos en los distintos procesos de producción pueden ser identificados bajo el
esquema guía de la figura 1, la misma que detalla los puntos que requieren de medición y
donde podrían encontrarse las distintas oportunidades de mejora en la industria.
Figura 1: Mediciones claves para identificar mejoras de procesos. Información tomada de
Lean Six Sigma Institute (2017)
Este proyecto analiza la situación de la empresa Poliquim, Polímeros y Químicos C.A., en
el área de manufactura de emulsiones poliméricas base agua, la cual cuenta con tiempos
perdidos no programados que impactan en la productividad de la empresa al no aprovechar
esos tiempos perdidos que pudieron haber sido transformados en productos para la venta,
generar la absorción de costos indirectos de fabricación debidos y por ende mayor rentabilidad
por cada producto vendido.
Diseño de la investigación 3
Para el desarrollo del presente estudio se trabajó con datos de registros históricos
correspondientes al periodo febrero 2017 a Enero 2018 , fue necesario también la
investigación de campo para el levantamiento de información directa la cual fue desarrollada
durante 2 meses entre el periodo marzo 2018 y abril 2018, tiempo en el cual se establecieron
las principales variables de proceso a controlar en la operación y se determinó las principales
causas de los tiempos improductivos, la técnica de análisis estadístico de proceso usadas en la
metodología seis sigma será aplicada para definir la situación actual de la problemática en
estudio y para poder ejecutar propuestas que reduzcan dichas variaciones.
Poliquim, Polímeros y Químicos C.A. es, desde 1999, una empresa del grupo empresarial
Grupo Orbis. Es una compañía especializada en la producción local de emulsiones
poliméricas base agua clasificadas en las familias vinílicas, vinil acrílicas, acrílico estirenadas
y acrílicas 100%, para atender los mercados nacionales e internacionales de recubrimientos,
construcción, textiles y adhesivos, también cuenta con un negocio de comercialización
ofreciendo en el mercado de Ecuador productos fabricados por las demás empresas del
Negocio Químico del Grupo Orbis complementando los portafolios a los negocios descritos y
ampliando el servicio a clientes en las industrias de plásticos reforzados y no reforzados.
El Negocio Químico del grupo Orbis, está conformado por las empresas Andercol S.A
(Colombia), Química Integrada Intequim (Venezuela), Andermex C.A. (México), Epoxa
(Chile), Novapol (Brasil) y Poliquim, Polímeros y Químicos C.A. (Ecuador), compañías que
se apoyan estratégicamente en Andercol S.A., definida como la casa matriz del negocio. En
Andercol S.A., se ubica la Gerencia General del Negocio Químico y todas las Gerencias de
Negocios y áreas regionales con las cuales se interactúa permanentemente para la
homologación de procesos, prácticas operativas, productivas y administrativas. Está
centralizado allí, el proceso de investigación y desarrollo de productos del negocio químico,
se integran los resultados regionales para hacer comparativos de indicadores entre plantas.
Estratégicamente existe una permanente interacción entre los países y la casa matriz,
adoptando las mejores prácticas en cada una de las unidades de negocios o de las áreas de
apoyo. El área de manufactura trabaja veinticuatro días los siete días de la semana, con
turnos rotativos en jornadas de 8 horas, los horarios de primer turno son de 7:00 a 15:00,
segundo turno de 15:00 a 23:00 y tercer turno de 23:00 a 7:00. Cuenta con veinte personas en
el área de manufactura y quince personas en el área administrativa.
Diseño de la investigación 4
1.2 Problema de la investigación
1.2.1 Planteamiento del problema.
Actualmente la fabricación de emulsiones poliméricas base agua en la empresa Poliquim,
Polímeros y Químicos C.A se desarrolla en tres reactores, cada uno con capacidad para siete
toneladas, el proceso de polimerización es por batch esto significa que las etapas del proceso
de reacción cumplen un ciclo definido de proceso demarcado por la fase de iniciación, fase de
adiciones continuas, fase de terminación, fase de aditivos finales y fase de envasado.
De acuerdo al análisis de los registros se evidenció que durante las etapas del proceso
existen tiempos perdidos que afectan los tiempos programados de la producción y que están
impactando directamente a los costos del proceso.
Las causas significativas de la problemática se encuentran demoras en transferencia,
tiempo de arranque entre batch, tanque de enfriamiento ocupado, limpiezas no programadas
de equipos.
1.2.2 Delimitación del problema.
Esta investigación tendrá su campo de acción en el área de manufactura en la línea de
fabricación de emulsiones poliméricas base agua en la empresa Poliquim, Polímeros. C.A.
ubicada en la ciudad de Guayaquil en el km 10 ½ vía Daule.
1.2.3 Formulación del problema de investigación.
¿La incidencia en la reducción de los tiempos no programados del proceso de
producción de emulsiones poliméricas base agua impactara en la rentabilidad bruta del área?
1.3 Objetivos de la investigación
1.3.1 Objetivo general.
Reducir los tiempos no programados del proceso de producción de emulsiones
poliméricas base agua en la empresa Poliquim, Polímeros y Químicos C.A.
1.3.2 Objetivos específicos.
Analizar la situación actual del proceso implementando técnicas de análisis estadístico
de proceso usado en la metodología seis sigma.
Establecer propuestas de mejoras que aporten a la reducción de tiempos perdidos no
programados.
Evaluar financieramente la propuesta.
Diseño de la investigación 5
1.4 Marco de referencia de la investigación
1.4.1 Marco teórico.
En el marco teórico se abordara los temas desde el origen de la metodología Seis Sigma,
las empresas que aplican esta metodología con una explicación de su ejecución con los
ahorros y beneficios que obtuvieron.
1.4.1.1 Seis Sigma.
(Pulido, 2004) menciona que Seis Sigma “es una es una estrategia de mejora continua
que busca identificar las causas de los errores, defectos y retrasos en los diferentes
procesos de negocio, enfocándose en los aspectos que son críticos para el cliente” (p.
548).
(LeanSeisSigmaInstitute, 2017) pública en su artículo que Seis Sigma se la puede
interpretar desde los siguientes puntos:
Como métrica, Seis Sigma representa una manera de medir el desempeño de
un proceso en cuanto a su nivel de productos o servicios fuera de
especificación. Como filosofía de trabajo, Seis Sigma significa mejoramiento
continuo de procesos y productos apoyado en la aplicación de Metodologías
Seis Sigma, la cual incluye principalmente el uso de herramientas estadísticas,
además de otras de apoyo. Como meta, un proceso de nivel de calidad Seis
Sigma significa estadísticamente tener un nivel de clase mundial al no
producir servicios o productos defectuosos (p.10).
(Poleski, 2006), describe en que la metodología Seis Sigma se basa en:
Métodos estadísticos que emplean herramientas de calidad y análisis
matemáticos, ya sea para diseñar productos y procesos o para mejorar los ya
existentes. Esta estrategia requiere que se optimicen las salidas del proceso
mediante un enfoque en las entradas y procesos involucrados. (p.15)
1.4.1.2 Origen 6 sigma.
(Pulido, 2004) describe el origen de esta metodología citando que:
Seis Sigma fue introducida por primera vez en 1987 en Motorola por un
equipo de directivos encabezados por Bob Galvin. Presidente de la compañía
con el propósito de reducir los defectos de productos electrónicos. Desde
entonces Seis Sigma ha sido adoptada, enriquecida y generalizada por un
Diseño de la investigación 6
gran número de compañías. Además de Motorola otras compañías que han
adoptado la metodología y logrado grandes éxitos son Allied Signal que inicio
en 1995. Uno de los factores decisivos fue que los presidentes de esta
compañía, Larry Bossidy y Jack Welch, respectivamente, encabezaron y
apoyaron de manera entusiasta y firme el programa dentro de sus
organizaciones.
La importancia de conocer el origen de los conceptos y metodologías nos facilita el
entendimiento lógico para poder adoptar primero el interés y tener los argumentos
teóricos que nos garanticen el uso de información evitando interpretaciones fuera de
contexto..
1.4.1.3 Empresas que aplicaron la metodología.
(Mikel, 1998) presenta algunos resultados logrados por compañías gracias a Seis Sigma:
Motorola logró aproximadamente 1000 millones de dólares en ahorros
durante tres años y el premio a la calidad Malcom Baldrige en 1988. Allied
Signal logró más de 2000 millones de dólares en ahorros entre 1994 y 1999.
GE alcanzó más de 2250 millones de dólares en ahorros en dos años. (p.20)
La aplicación de controles estadísticos de procesos es sin duda una de las
metodologías de mayor efectividad para evaluar la situación actual de un proceso y
medirla luego de las mejoras que se vayan ejecutando en el transcurso del tiempo.
1.4.1.4 Métricas Seis Sigma.
La letra griega “Sigma” (σ) se la utiliza en estadística para describir la desviación estándar
(medida de dispersión de los datos respecto al valor central). Mientras mayor sea el nivel
sigma el proceso tiende a ser el óptimo, con variaciones que caben siempre bien distribuidas
dentro de las especificaciones definidas para cada proceso.
(Poleski, 2006), describe cuantitativamente que significa seis sigma:
La meta de seis sigma es lograr que los procesos tengan una calidad Seis
Sigma como se muestra en la Tabla 1, es decir tener solo 3,4 defectos por
millón de oportunidades o obtener procesos con 99,9997% de efectividad al
estar bien a la primera vez sin defectos.(p.16)
La tabla siguiente nos detalla claramente la relación entre los distintos niveles sigma
comparándola con los defectos por millón originados en cada nivel con su respectivo
Diseño de la investigación 7
porcentaje de rendimiento, estos niveles comparativos serán de utilidad cuando estemos
realizando el proceso de análisis de la situación actual del proceso en los capítulos
siguientes y compararemos resultados de niveles sigma.
Tabla 1.Niveles Sigma y su relación con el defecto por millón de oportunidades.
Nivel Sigma DPMO Rendimiento
6 3,4 99,9997%
5 233 99,997%
4 6.210 99,379%
3 66.807 93,32%
2 308.537 69,2%
1 690.000 31%
Información tomada de Lean Six Sigma Institute (2017), DPMO (Defectos por millón de
oportunidades).Elaborado por el autor.
A medida que mayor es el numero SIGMA menores son las oportunidades que se
generen defectos en la operación que se está analizando, es por ello el número seis en el
nombre de la metodología.
Figura 2. Niveles Sigma y su relación con las desviaciones estándar. Elaborado por el autor.
Información tomada de Institute Six Sigma ( 2017)
Diseño de la investigación 8
1.4.1.5 Metodologías Seis Sigma.
Polesky (2006) indica que:
Seis Sigma cuenta con diferentes metodologías las cuales son aplicadas
dependiendo los fines y usos del proyecto a ejecutar. A continuación se
detallara la descripción de algunas de ellas:
DMAIC: (Define, Measure, Analize, Improve, control) Se utiliza para
mejorar procesos ya existentes.
DMADV: (Define, Measure, Analyze, Sesign, verify); Se usa en el rediseño de
procesos que no alcanzan la mejorar aun siendo mejorados.
IDOV: (Iidentify, Design, Optimize, Validate); Se aplica para nuevos
procesos o productos y no existe medición alguna disponible.
CQDFSS: (Commercial, Quality, Design, For, Six Sigma); Se utiliza para la
búsqueda y aseguramiento en introducción de productos o servicios al
mercado.
En el desarrollo de esta investigación aplicaremos segmentos de la metodología
DMAIC ya que se trata de mejoramiento de procesos ya existentes.
1.4.1.6 Proceso DMAIC.
Para el desarrollo del trabajo de investigación se utilizó la guía de mejora para proyectos
Seis Sigma DMAIC. Este proceso que es conducido por datos, consiste en mejorar procesos
ya existentes y está compuesto por cinco fases, definición, medición, análisis, mejora,
Control.
A medida que avancemos en la investigación se indicaran las fases cumplidas de la guía
seis sigma, se resalta que aunque cada etapa cuenta con una diversidad de herramientas, no es
necesario aplicar todas a un proyecto, eligiendo según el ejecutor del proyecto la herramienta
que mejor se adapte a su caso estudio que le permitan obtener la correcta interpretación de
datos y finalmente demostrar la mejora objetivo.
1.4.1.7 Fase 1, definición.
Lean Six Sigma Institute (2017) define esta fase con un solo paso importante “Definir el
problema, desarrollar el enunciado del problema y objetivos”(p.15). Esta fase será
desarrollada en todo el capítulo I.
Diseño de la investigación 9
1.4.1.8 Fase 2, medición.
(LeanSeisSigmaInstitute, 2017), indica que esta fase “Consiste en describir el proceso a un
nivel detallado para comprender los puntos de decisión y la funcionalidad detallada del
proceso. En esta fase se mencionan las áreas de oportunidad que requieren medición en los
procesos”(p.17).
1.4.1.9 Fase 3, análisis.
(Escalante, 2003) hace referencia a esta fase en:
Donde se deben analizar los datos recolectados en la etapa de medición con el
objetivo de generar una lista de prioridades de las fuentes de variación. Esta
fase se enfoca en los esfuerzos de mejora mediante la separación de las pocas
variables vitales (más probable responsable de la variación) de las muchas
variables triviales (menos probable responsables de la variación)(p.12).
1.4.1.10 Fase 4, mejora.
Es la cuarta fase de la metodología DMAIC. Esta fase confirma (Poleski, 2006) que:
la solución propuesta va a alcanzar o a exceder las metas de mejora de
calidad del proyecto. En esta fase se prueba la solución a pequeña escala en
un ambiente real de negocio. Esto asegura que se han arreglado las causas de
variación y que la solución va a funcionar cuando sea implementada por
completo (p.17).
1.4.1.11 Fase 5, control.
La última fase de la metodología DMAIC. La fase de control es donde se implementa la
solución, asegura que la solución se mantenga durante el tiempo y comparte las lecciones
aprendidas de cualquier proyecto de mejora. Asegura que las mejoras al proceso, una vez
implementadas , serán sostenidas y que el proceso no se va a revertir a su estado anterior.
Adicionalmente permite que se comparta información que puede acelerar similares mejoras
en otras áreas. Los pasos guía a seguir son:
Estandarizar el proceso
Documentar el plan de control
Monitorear el proceso
Cerrar y difundir el Proyecto.
Las herramientas a utilizar en esta fase recomiendan:
Diseño de la investigación 10
Calculo del nivel sigma del proceso
Cartas de control ( variables y atributos)
Calculo de ahorros y costos.
Plan de control.
1.6 Formulación de la hipótesis y variables
1.6.1 Planteamiento de la hipótesis.
¿Si se reducen los tiempos no programados del proceso de producción de emulsiones
poliméricas base agua se optimizara la rentabilidad bruta?
1.6.2 Variables.
Variables dependientes
Reducción de los tiempos no programados.
Variables independientes
Fallas de proceso.
Indicadores de variables
VI = Y
Dónde:
Y= Tiempos no programados
VD= X (X1,X2,...Xn)
Dónde:
X = Fallas en proceso.
1.7 Aspectos metodológicos de la investigación
1.7.1 Tipo de investigación.
El tipo de investigación que se empleara en el presente estudio será el método descriptivo,
por lo tanto utilizar este método permitirá conocer el comportamiento descrito de procesos, ya
que este no solo se enmarcara a la recolección de datos si no a la predicción e identificación
de las relaciones entre dos o más variables. Por consiguiente este método permite depurar
información que no sea necesaria y posteriormente analizarla y extraer generalizaciones
significativas que permitan el avance en la investigación.
Diseño de la investigación 11
1.7.2 Método de estudio.
Consistirá en elaborar modelos para explicar el porqué y el cómo del objeto de estudio. Se
aplica la explicación sistemática.
1.7.3 Técnicas de observación.
Para el desarrollo de esta investigación se empleó la técnica de observación indirecta,
utilizando datos históricos en registros, estadísticas, informes. Información que nos ayudara a
determinar la situación actual de la problemática en estudio. La técnica de observación directa
será aplicada al momento de generar la recopilación de información en el proceso a través
fotos, toma de tiempos de proceso. Información que nos ayudara a determinar los planes de
mejora planteados. Las Fuentes primarias serán extraídas de revistas, Institutos seis sigma,
Profesores Universidad Ingeniería Industrial, internet, web de la ciencia, google académico
etc. Las fuentes secundarias serán las siguientes manejadas con Cámara de comercio de
Guayaquil, Biblioteca el Banco del República de Ecuador. Revistas Empresariales. Revistas
académicas.
1.7.4 Población.
Para determinar el nivel sigma de la operación actual y validar si el proceso es estable en
se trabajara con datos cuantitativos continuos ya que los tiempos a analizar están dados en
valores numéricos con fracciones. El tamaño de población definido para efectos de este
análisis será del 100% de lotes producidos durante el periodo febrero2017 – Enero 2018,
seleccionando para efectos de este estudio el análisis prioritario solo las referencias de mayor
volumen en la planta que tendrán un efecto de alto impacto en la optimización de la
rentabilidad del área. El número de datos que corresponden al periodo indicado serían.
Referencia LATEX 866 con una población de 430 lotes de capacidad 5000 kilos/lote
efectuados durante ese periodo.
1.7.5 Tamaño de la muestra.
Como el periodo definido para el análisis de datos del presente trabajo dio tamaños de
población para el producto estudiado en menores a 500 datos y para obtener una correcta
visualización estadística actual de los niveles capacidad potencial (Cp) y capacidad real (Cpk),
los tamaños de muestra serán tomados del 100% del tamaño de su población objetivo.
Diseño de la investigación 12
1.8 La empresa
La empresa Poliquim, Polímeros y Químicos C.A es desde 1998 una empresa dedica a la
fabricación de emulsiones polímeros base agua, está ubicada en el cantón de Guayaquil y su
dirección es el km 9 1/ 2 vía a Daule calle Acacias y Cedros.
Su promedio de fabricación es de 800 toneladas mensuales distribuidas en sus distintas
unidades de reacción y mezclas.
1.8.1 Ubicación.
Tabla 2. Ubicación de la compañía Poliquim, Polímeros y Químicos C.A.
Nivel Sigma DPMO
Continente América
País Ecuador
Región Costa
Provincia Guayas
Cantón Guayaquil
Parroquia Tarquí
Dirección Parque industrial Inmaconsa, 3er Callejón 22 N, Calle Acacias y
Cedros Coordenadas: Latitud: -2.115939 | Longitud: -79.941787
Información adaptada de Poliquim, Polímeros y Químicos C.A. Elaborada por el autor.
Figura 3. Mapa de la ubicación de la empresa. Información tomada de Google Map.
Elaborada por el autor.
.
Diseño de la investigación 13
1.8.2 Productos
Poliquim, Polímeros y Químicos C.A. cuenta en sus líneas de productos fabricados de
polímeros funcionales, recubrimientos, construcción y adhesivos con los siguientes productos:
Tabla 3. Productos fabricados en Poliquim, Polímeros y Químicos C.A.
PRODUCTO TIPO DE FAMILIA QUÍMICA
LATEX 866 VINIL ACRILICA
LATEX 532 VINIL ACRILICA
LATEX 4001 VINIL VEOVA
EMUVINIL 2510
EMUVINIL 3501
VINIL ACRILICA
VINIL ACRILICA
EMUVINIL 3504
EMUVINIL 200E
LATEX 50EX
LATEX 45E
EMUVINIL 2001
VEOVA
ACRILICA ESTIRENADA
ACRILICA ESTIRENADA
ACRILICA ESTIRENADA
ACRILICA
EMUVINIL 1021
EMUVINIL 1664
LATEX 51EX
LATEX 47E
EMUVINIL 2000X
VEOVA
ACRILICA ESTIRENADA
ACRILICA ESTIRENADA
ACRILICA ESTIRENADA
ACRILICA
EMUVINIL 3555
EMUVINIL 3509
LATEX 50EXX
LATEX 45EEXP
EMUVINIL 413
VEOVA
ACRILICA ESTIRENADA
ACRILICA ESTIRENADA
ACRILICA ESTIRENADA
ACRILICA
LATEX 1001 VINILICA PURA
LATEX 2210 VINILICA PURA
Información adaptada de Poliquim, Polímeros y Químicos C.A. Elaborado por el autor.
El campo de aplicación de estos productos en el mercado están dados en el ámbito de
recubrimientos, construcción y polímeros funcionales.
Diseño de la investigación 14
La familia química expresada en la tabla indica la composición monomerica de la
emulsión, esto es los distintos tipos de monómeros existente para polimerización. Es
finalmente esta composición quien le dotara de características específicas al producto final.
1.8.3 Procesos de producción.
El proceso de polimerización de emulsiones base tiene como fin la reacción de varias
unidades llamadas monómeros para formar unidades más complejas enlazadas entre si
denominadas polímeros. Estos polímeros son estabilizados en un medio apropiado para darle
la característica deseada al producto final, evitando que se genere separación de fases durante
su almacenamiento o aplicación final.
El tipo de polimerización desarrollada en Poliquim es de reacción en cadena por radicales
libres, siendo generada por monómeros que contienen dobles enlaces.
La polimerización por radicales libres tiene tres etapas:
Iniciación
Propagación
Terminación
Estas etapas de proceso están establecidas en la planta de Poliquim, Polímeros y Químicos
con una estructura de proceso por batch.
Etapa 1. Iniciación
Antes de iniciar el proceso de polimerización previamente se debe tener cargado los tanques
con las distintas materias primas que intervendrán en el proceso, tanques de mezcla de
monómero, tanques de mezcla de tensoactivo, tanques de catalizador, tanque de reductor, esta
preparación prebatch optimiza los tiempos ya que se trabaja en paralelo a los lotes que se
encuentran en la etapa de adiciones continuas.
Para dar inicio a la polimerización es necesario generar radicales libres que serán los
centros activos del proceso de reacción. Esto tiene lugar en el proceso con la adición inicial de
un porcentaje de la mezcla de monómeros y un porcentaje activo de catalizador oxidante
inicial.
La generación de radicales libres se promueven por rompimiento de un enlace dentro de la
molécula del iniciador (por acción de temperatura o radiación), también pueden generarse
mediante una reacción química de óxido reducción entre dos compuestos como persulfatos y
bisulfitos.
Diseño de la investigación 15
Este proceso se ejecuta en Poliquim, Polímeros y Químicos C.A con un equipo
denominado reactor, donde se centran las cargas de materias primas mediante adiciones
continuas y control de variables de temperatura de iniciación, agitaciones controladas,
enfriamiento y presiones.
Normalmente esta etapa de iniciación tiene un tiempo promedio de ejecución entre 15 a 30
minutos.
Etapa 2 Propagación
Durante esta etapa se involucra el crecimiento de la cadena del polímero que fue generada
en la etapa de iniciación, mediante una adición constante de las moléculas de monómero en
paralelo a la adición de un reaccionante, cumpliendo un tiempo de polimerización
determinado para cada producto, normalmente un proceso de polimerización en la etapa de
propagación se da en un promedio entre 6 a 7 horas, esto en un estricto control de variables de
proceso tales como flujos de adición de monómero y catalizadores, temperatura y agitación.
El proceso durante esta sección sigue siendo ejecutado en el equipo reactor.
Etapa 4 Terminación
La etapa de terminación involucra el decrecimiento de las cadenas repetitivas para dar fin
al proceso de reacción, esto es logrado con la desproporción de cargas finales de catalizadores
y descensos de temperatura. En esta etapa se elimina el residual de monómero libre no
reaccionado durante la polimerización y para ello ciertas formulaciones llevan una carga final
de catalizadores para en conjunto con la temperatura lograr reaccionar esos residuales
monomericos cumpliendo con los parámetros de niveles establecidos.
Etapa 4 Ajustes finales
En esta etapa el producto es pasado a un tanque de enfriamiento en el cual se agregaran los
distintos tipos de preservantes que definirán la vida útil del producto antes de su
descomposición y se ejecutara el proceso de análisis de calidad para validar el cumplimiento
de las especificaciones.
Etapa 5 Filtración y envasado
La parte final del proceso se origina con la filtración del producto mediante filtros tela de
diferentes ojos de malla con el fin de retener partículas no deseadas antes de ser depositado en
las distintas presentaciones de envases como tanques plásticos, tanques metálicos de 55
galones, IBC de 1100 KG, o despachos al granel en carrotanques de 10 TM.
Diseño de la investigación 16
1.8.4 Diagrama de proceso.
Figura 4. Mapa de proceso actual. Proceso de emulsiones poliméricas base agua.
Información adaptados de Poliquim, Polímeros y Químicos C.A , Elaborado por autor.
Diseño de la investigación 17
En el diagrama de proceso se resalta la inclusión de controles de calidad por interfaces
entre ciclo de proceso, esto ayuda a que no se entreguen defectos entre sub-etapas del proceso
antes de la entrega de producto terminado a la cadena de logística.
1.8.5 Diagrama de operaciones.
Figura 5. Diagrama de operaciones proceso de emulsiones base agua. Información
adaptada de Poliquim, Polímeros y Químicos C.A. Elaborado por el autor.
Análisis, presentación de resultados y diagnostico 18
Capítulo II
Análisis, presentación de resultados y diagnostico
2.1 Análisis situacional
2.1.1 Capacidad Nominal o teórica
Para el análisis situacional se considerara la producción del producto Látex 866 efectuado
durante el periodo febrero 2017 a Enero 2018, con tamaños de lote de 7 ton/mes.
Para ello se determinara la capacidad de producción teórica o nominal para tiempos de ciclo
de 11 horas / batch, tamaño de lote 6 ton/batch, considerando que la empresa trabaja jornadas
de 24 horas al día y los 7 días de cada semana.
Tabla 4. Capacidad nominal o teórica referencia Látex 866 periodo Feb2017-Ene2018
Descripción cantidad unidad
Tiempo de ciclo 11 Horas
Tamaño de lote 6 Ton
Tiempo disponible del año 8640 Horas
Capacidad Nominal al año 785,5 batch
Capacidad Nominal al año 4712,7 ton
Volumen de producción normal programada al año 55% %
Capacidad Nominal producción normal programada 2582,6 ton
Capacidad Nominal producción normal programada 430 batch
Capacidad Nominal producción normal programada 4735 horas
Información obtenida de Poliquim, Polímeros y Químicos C.A Elaborada por el autor.
La capacidad nominal de producción para la referencia látex 866 durante el periodo en
estudio es de 430 batch efectuados, para ello se necesitaran 4735 horas programadas en el año
representando un volumen de 2582,6 toneladas.
2.1.2. Índices de capacidad potencial (Cp) y índice de capacidad real del proceso
(Cpk).
De acuerdo a la fase de análisis de la metodología 6 sigma indica la evaluación estadística
de la capacidad de proceso actual. La fase indica lo siguiente:
Análisis, presentación de resultados y diagnostico 19
Fase 3, Analizar: la situación actual de la problemática en estudio siguiendo dos guías
básicas en esta etapa: 1.- Evaluar la capacidad del proceso y 2do. Determinar y
describir al detalle las variables significativas que generan las desviaciones.
Para determinar la situación actual de los tiempos de proceso de la referencia látex 866
tiempos perdidos no programados originados durante el proceso de producción de emulsiones
base agua, usaremos la técnica estadística recomendada por la metodología de Capacidad de
Proceso, obteniendo de esta manera el índice de Capacidad Potencial (Cp) el cual nos dará la
comparación actual del proceso entre los límites de especificación y los límites reales del
proceso sin tomar en cuenta la ubicación del mismo.
El segundo dato que obtendremos de importancia será el índice de capacidad real (Cpk), el
cual a diferencia del (Cp) este índice si toma en cuenta la localización del centro del proceso
en comparación con los límites de especificación.
Obtenido estos dos primeros índices de capacidad tendríamos el sustento estadístico para
determinar el estado actual del proceso de esta referencia elegida para el estudio.
(LeanSeisSigmaInstitute, 2017) , detalla en su libro guía de estadísticas las siguientes dos
escalas para la interpretación de los resultados obtenidos de Cp, Cpk, Calidad en Sigma Z a
corto plazo, partes por millón de oportunidades fuera de especificación a corto plazo, Calidad
en Sigma Z a largo plazo y PPM fuera de especificación a largo plazo:
Tabla 5. Escala comparativa índices de capacidad real y potencial
Si Cp es mayor que Cpk, el proceso no está centrado en el objetivo.
Si Cp son aproximadamente iguales, entonces el proceso está centrado en el objetivo.
Si Cp o Cpk es menor a 1, el proceso es incapaz.
Si Cp o Cpk está entre 1 y 1.33, el proceso es apenas capaz.
Si Cp o Cpk es mayor a 1,33 el proceso es capaz.
El índice Cpk prevalece sobre Cp para tener la evaluación real (actual) del proceso.
Información tomada de Lean Six Sigma Institute (2017). Elaborado por el autor.
La tabla 5 es la escala dada por la metodología para comparar los resultados de nuestro
análisis y poder determinar en qué situación actual se encuentra el proceso en términos
estadísticos.
Análisis, presentación de resultados y diagnostico 20
Tabla 6. Escala comparativa nivel sigma
Índice Cp Calidad en
Sigma Z
PPM fuera de
especificación
Calidad en
Sigma Z
PPM fuera de
especificación
0,33 1 317300 -0,5 697700
0,67 2 45500 0,5 308700
1 3 2700 1,5 66807
1,33 4 63 2,5 6210
1,67 5 0,57 3,5 233
2 6 0,002 4,5 3,4
Información tomada de Lean Six Sigma Institute (2017) elaborada por el autor.
La tabla 6 es la escala completa los términos estadísticos dada por la metodología y que
servirá al momento de obtener los resultados de nuestro análisis y poder determinar en qué
situación sigma actual se encuentra el proceso.
En la siguiente tabla se muestran los tiempos de ciclo reales durante el periodo de 12
meses.
Tabla 7. Tiempos de ciclo reales periodo Feb-2017 – Enero 2018 ( horas)
#LOTE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE TOTAL
1 11 12 11,2 11,3 11,3 13 11,5 12 11 11 11 11 137,3
2 11,12 12 11,5 11,4 11,2 13,11 11,5 12 11,5 11,3 11,5 11 139,1
3 11,15 12,1 11,5 11,6 11,5 12 11,5 12 11 11,2 11 11,5 138,1
4 11 12 11,6 11,4 11,5 13 11,6 12,1 11,5 11,5 11,5 11,5 140,2
5 11,8 11,5 11,8 11,2 11,6 12 11,8 12 11 11,5 11 11,1 138,3
6 11,9 11 12 11,1 11,8 12 12 11,5 11,3 11,6 11,3 12,3 139,8
7 12 11,5 12,5 11,4 12 12 12,5 11 11,2 11,8 11,2 13 142,1
8 11,1 11 12,3 11,5 12,5 12 12,3 11,5 11,1 12 12 11 140,3
9 11,1 11,5 13 11,3 12,3 12,1 13 11 11,12 12,5 12 12 142,9
10 11,1 11 13,11 11,5 13 12 11,6 11,5 11,15 12,3 12 13 143,3
Análisis, presentación de resultados y diagnostico 21
#LOTE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE TOTAL
11 11 11,3 12 11,5 13,11 11,5 11,5 11 11,01 13 11,5 12 140,4
12 11,1 11,2 13 11,5 11,5 11 13 11,3 11,8 12,5 13 12 142,9
13 11,7 11,5 12 11,6 13 11,5 13,1 11,2 11,9 11,4 12 12 142,9
14 11,2 11,5 12 11,8 13,1 11 11 11,5 12 13 11,2 12 141,3
15 11,3 11,6 12 12 11,1 11,5 12 11,5 11,1 12 11,1 12,1 139,3
16 11,4 11,8 12 12,5 12 11 12 11,6 11,1 12 12,5 12 141,9
17 11,6 12 12,1 12,3 12 11,3 12,1 11,8 11,1 12 12,5 11,5 142,3
18 11,4 12,5 12 13 12,1 11,2 12 12 11,8 12 11 11 142,0
19 11,2 12,3 11,5 13,11 12 11,1 11,5 12,5 11,1 12,1
12 130,4
20 11,1 13 11 11,5 11,5 11,12 11 12,3 11,7 12
11 127,2
21 11,4 12 11,5 13 11 11,15 11,5 13 11,2 11,5
11 128,3
22 11,5 12 11 13,1 11,5 11,01 11 12,3 11,3 11
11 126,7
23 11,3 13 11,5 11,55 11 11,8 11,5 11,5 11,4 11,5
12 128,1
24 11,5 13,1 11 13 11,5 11,9 11 13 11,6 11
118,6
25 11,5 11,9 11,3 13 11 12 11,3 12,4 11,4 11,5
117,3
26 11,5 12 11,2 12,1 11,3 11,1 11,2 11 11,2 11
113,6
27 11,6 12 11,1 12 11,2 11,1 11,5 12 11,1 11,3
114,9
28 11,8 12,1 11,12 11,5 11,5 11,1 11,5 12 11,4 11,2
115,2
29 12 12 11,15 11 11,5 11,8 11,6 12,1 11,5 11,5
116,2
30 12,5 11,5 11,01 11,5 11,6 11,1 11,8 12 11,3 11,5
115,8
31 12,3 11 11,8 11 11 11,7 12 11,5 11,5 11,6
115,4
32 13 11,5 11,9 11,5 11 11,2 12,5
11,5 11,8
105,9
33 12 11 12 11 12,5 11,3 12,3
11,5 12
105,6
34 11,2 11,5 11,1
12,3 11,4 13
11,6 12,5
94,6
35 13 11 11,1
11,6 11
11,8 12,3
81,8
36 12 11,3 11,1
11,4 12
12 13
82,8
Análisis, presentación de resultados y diagnostico 22
#LOTE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE TOTAL
37 11,8
11,8
11,2 13
12,5 11
71,3
38
11,1
11,1 12,3
12,3 11,3
58,1
39
11,7
11,4
13 13
49,1
40
11,2
11,5
13,11 11
46,8
41
11,3
12 11
34,3
42
13 12
25,0
43
13,1 12
25,1
44
11,12 12,1
23,2
45
12 12
24,0
46
12 11,5
23,5
47
12,1
12,1
48
12
12,0
49
11,5
11,5
50
11
11,0
51
11,5
11,5
52
11
11,0
53
11,5
11,5
TOTAL 428,2 423,2 466,8 389,8 400 474,6 450,5 366,1 614,5 541,8 209,3 269 5034
Información obtenida de Poliquim, Polímeros y Químicos C.A , elaborada por El autor.
Con los tiempos de ciclo reales mostrados en la tabla 7, se procede a obtener el índice de
capacidad potencial (Cp) actual y capacidad real (Cpk) actual de la referencia Látex 866, los
datos necesarios que serán ingresados en el programa estadístico MINITAB:
Periodo de análisis de datos: febrero 2017 – Enero 2018
Variable: Tiempos de ciclo
Datos selecccionados: 430 (tabla 6)
Límite inferior (LIE): 11 horas
Análisis, presentación de resultados y diagnostico 23
Límite superior (LSE): 11,5 horas.
Figura 6. Gráfico de capacidad de proceso, índices Cp y Cpk referencia LATEX 866,
programa Información tomada de Poliquim , Polímeros y Químicos C.A. Minitab.
Elaborada por El Autor.
El Figura 5 se observan los datos calculados mediante el programa Minitab, donde nos
indica que la capacidad potencial (Cp) del análisis de los tiempos de ciclo de la referencia
LATEX 866 es de 0,23 y su capacidad real (Cpk) es de -0,19.
Para la obtención del nivel sigma a corto y largo plazo se tabulara la siguiente tabla con las
respectivas formulas usadas en Excel:
Tabla 8. Obtención de Nivel Sigma a corto y largo plazo
LSE 11,00 Horas
LIE 11,50 Horas
MEDIA 11,69 Horas
DESVIACIÓN ESTANDAR 0,586
Z1 -1,181 FORMULA EXCEL = (LSE - MEDIA) / DESVI.ESTA
Z2 -0,328 FORMULA EXCEL = (LIE - MEDIA) / DESVI.ESTA
Fracción Z1 0,119 FORMULA EXCEL = DISTR.NORM.ESTAND(Z1)
Fracción Z2 0,372 FORMULA EXCEL = DISTR.NORM.ESTAND(Z2)
Fracción Z1 inv 0,881 FORMULA EXCEL = 1 - fracción z1
Fracción defectuosa 0,510 FORMULA EXCEL = Fracción z1 inv - fracción z2
Nivel sigma Largo plazo -0,024 FORMULA EXCEL = DISTR.NORM.ESTAND.INV(1-fracción defectuosa)
Nivel sigma Corto plazo 1,476 FORMULA EXCEL = DISTR.NORM.ESTAND.INV(1-fracción defectuosa) + 1,5
Información adaptada de Poliquim, Polímeros y Químicos C.A , elaborada por el auto.
En la tabla 8 se obtuvo un resultado de 1,47 sigma a corto plazo y -0,024 a largo plazo.
12,812,412,011,611,210,810,4
LSL USL
Process Data
Sample N 430
StDev (Within) 0,36226
StDev (O v erall) 0,58656
LSL 11,00000
Target *
USL 11,50000
Sample Mean 11,70635
Potential (Within) C apability
C C pk 0,23
O v erall C apability
Pp 0,14
PPL 0,40
PPU -0,12
Ppk
C p
-0,12
C pm *
0,23
C PL 0,65
C PU -0,19
C pk -0,19
O bserv ed Performance
PPM < LSL 0,00
PPM > USL 476744,19
PPM Total 476744,19
Exp. Within Performance
PPM < LSL 25596,33
PPM > USL 715532,84
PPM Total 741129,16
Exp. O v erall Performance
PPM < LSL 114251,23
PPM > USL 637504,28
PPM Total 751755,50
Within
Overall
Process Capability of TIEMPOS REALES
Análisis, presentación de resultados y diagnostico 24
2.1.3 Análisis de resultados índices Cp y Cpk
De acuerdo a los índices obtenidos de Cp 0,23 y Cpk -0,19 tenemos que el proceso actual
de la referencia Látex 866 es incapaz de acuerdo a la escala de resultados indicados en la tabla
5 (Si Cp o Cpk es menor a 1, el proceso es incapaz).
En base a nuestros resultados obtenidos en la tabla 8 de niveles sigma a corto plazo de
1,47 y nivel sigma a largo plazo de -0,024 de acuerdo a la escala comparativa de la tabla 6
estos resultados caen en la escala de que el proceso actual tiene un nivel sigma menor a 1, a
corto plazo con 317300 defectos por millón de oportunidades (DPMO) y calidad a largo plazo
de 697700 defectos por millón de oportunidades (DPMO). Lo óptimo en las empresas de clase
mundial es tener niveles sigma de 6.
2.1.4 Tiempos perdidos no programados referencia látex 866
En la siguiente tabla se tabularon todos los tiempos perdidos nos programados que afectan
la variabilidad de los tiempos de ciclo y capacidad del proceso, hemos considerado todos los
datos que están por encima del límite superior de especificaciones. La variable dependiente
asignada a estos tiempos perdidos no programados fueron clasificadas como fallos de proceso
y desglosados de la siguiente manera:
Tabla 9. Tiempos perdidos no programados referencia látex 866 periodo feb17-ene18
Periodo
T. de enfriamiento
ocupado
( HORAS)
Tiempo de mezcla
extendido
( HORAS)
Tiempo de transferencia a
tanque de enfriamiento
(HORAS)
Tiempo de
enfriamiento antes de
(HORAS)
Total
(HORAS)
feb-17 4,2 1,4 1,8 1 8,4
mar-17 6,2 2,6 2,6 1,5 12,9
abr-17 4,61 2,05 3,25 2,4 12,31
may-17 9,21 0,85 1,65 1,45 13,16
jun-17 7,11 1,95 2,65 1,2 12,91
jul-17 4,61 0,55 2,55 2,3 10,01
ago-17 8,6 1,9 3,1 2,9 16,5
sep-17 4,5 2,25 3,2 2,15 12,1
oct-17 7,01 1,3 2,55 2,45 13,31
nov-17 7,1 2,75 4,25 3,5 17,6
dic-17 2 0,9 1,7 0,9 5,5
ene-18 3,1 2,4 2,1 0,8 8,4
Totales 68,25 20,9 31,4 22,55 143,1
Información adaptada de Poliquim, Polímeros y Químicos C.A , elaborada por el autor.
Análisis, presentación de resultados y diagnostico 25
Tabla 10. Acumulado tiempos no programados referencia látex 866 periodo feb 17-ene 18
Periodo
Tanque de
enfriamiento ocupado
( HORAS)
Tiempo de mezcla
extendido
( HORAS)
Tiempo de transferencia a
tanque de enfriamiento
extendido
(HORAS)
Tiempo de
enfriamiento antes de
transferencia
(HORAS)
Total
(HORAS)
Totales 68,25 20,9 31,4 22,55 143,1
% 48% 15% 22% 16% 100%
Información adaptada de Poliquim, Polímeros y Químicos C.A , Elaborado por El autor.
El resumen de análisis de datos de la variable independiente (fallos de proceso) expuestos
en la tabla 8 y 9, concluye que en el periodo en estudio febrero 2017 y Enero 2018 se
perdieron un total de 143,1 horas, el 48% de tiempos perdidos fueron originadas por el tanque
enfriamiento ocupado, el 22 % por tiempo extendido en transferencias al tanque de
enfriamiento, 16% en tiempo de enfriamiento antes de transferencia, 15 % en tiempo
extendido de mezclas.
2.1.5 Impacto económico del problema actual.
En el siguiente cuadro se detallara la cuantificación económica generada por la pérdida de
tiempos perdidos no programados durante el periodo en estudio.
Tabla 11. Impacto económico de los tiempos perdidos no programados periodo en estudio
Tiempos
perdidos no
programados
(horas)
Tiempo
de ciclo
estándar
(horas)
# de lotes que
se dejaron de
producir en ese
periodo (
horas)
Tamaño
de lote
estándar (
kilos)
Perdida de
volumen de
producción
durante el periodo
en estudio ( kilos)
*Utilidad
bruta en la
referencia
de estudio (
$)
Perdida
por
absorción
de CIF
($)
Perdida
por
absorción
de CIF
($)
Utilidad
bruta
desaprov
echada
$ totales
perdidos
143,1 11 13 6000 78054,54545 0,25 0,022 1717,2 19513,6 21230,8
Información adaptada de Poliquim, Polímeros y Químicos . Elaborada por el autor.
La utilidad bruta promedio desaprovechada para el caso estudio es de $ 21230,8 durante el
periodo Febrero 2017 y Enero 2018.
2.1.6 Diagnostico.
De acuerdo a los índices obtenidos de Cp 0,23 y Cpk -0,19 tenemos que el proceso
actual de la referencia Látex 866 es incapaz de acuerdo a la escala de resultados indicados
en la tabla 5 (Si Cp o Cpk es menor a 1, el proceso es incapaz). Los niveles sigma a corto
Análisis, presentación de resultados y diagnostico 26
plazo de 1,47 y nivel sigma a largo plazo de -0,024 de acuerdo a la escala comparativa de la
tabla 7estos resultados caen en la escala de que el proceso actual tiene un nivel sigma menor a
1, a corto plazo con 317300 defectos por millón de oportunidades (DPMO) y calidad a largo
plazo de 697700 defectos por millón de oportunidades (DPMO).
La utilidad bruta no aprovechada resultante por los tiempos perdidos no programados
durante el periodo en estudio dio un valor de $21230,8.
Propuesta, conclusiones y recomendaciones 27
Capítulo III
Propuesta, conclusiones y recomendaciones
3.1 Diseño de la propuesta
La propuesta para la reducción de tiempos perdidos no programados en el proceso de
elaboración de emulsiones base agua, consistirá en plantear mejoras que controlen,
disminuyan o eliminen las variables independientes que representaron el mayor porcentaje de
tiempos totales perdidos.
Figura 7. Causas que afectan a los TPNP (Tiempos perdidos no programados) Información
adaptada de Poliquim, Polímeros y Químicos C.A. Elaborada por El autor.
En la cuarta fase de la metodología 6 Sigma DMAIC se refiere a la mejora (improvement),
se detalla como guía que se debe optimizar y robustecer el proceso y todo aquello que aporte a
mejorar los niveles sigma y índices de capacidad potencial y de proceso. Por ello se
48%
14%
22%
16%
Variales independientes que afectan los TPNP
Tanque de enfriamiento
ocupado
( HORAS)
Tiempo de mezcla extendido
( HORAS)
Tiempo de transferencia a
tanque de enfriamiento
extendido
(HORAS)
Tiempo de enfriamiento antes
de transferencia
Propuesta, conclusiones y recomendaciones 28
propondrán las respectivas mejoras a las variables independientes identificadas en los
capítulos.
Para ello los objetivos propuestos serían:
Reducir los tiempos perdidos no programados originados por tanque de enfriamiento
ocupado. Esta causal es un cuello de botella del flujo del proceso y se transforma en
restricción cuando coinciden las ordenes de envasado, limpiezas programadas, de las
4 unidades y el soporte de producción asignado para ejecutar esta labor tiene que
decidir la prioridad a ejecutar primero, no es viable atender varios procesos a la vez,
mediante la instalación de un tanque de enfriamiento auxiliar de capacidad 8 ton. en
paralelo al tanque de enfriamiento del proceso actual , permitirá tener una opción para
cuando sucedan estas restricciones y desalojar el producto del reactor hacia el tanque
de enfriamiento dando la continuidad al proceso.
Establecer ficha de operaciones durante todo el ciclo del proceso para generar un
autocontrol de cumplimiento y rendimiento en sitio por parte de los usuarios ejecutores
del proceso de fabricación de emulsiones base agua, operarios de máquina y analistas
de líneas de envasado. Esta acción es tomada debido a que el restante de variables
independientes que afectan los tiempos perdidos no programados están asociadas a la
sociabilización de tiempos de ciclo estándar por actividad para cada producto
realizado, en este caso específico de estudio para la referencia látex 866, para lo cual
ameritara trabajar con controles en proceso que identifiquen las desviaciones y se
corrijan los operarios corrijan las desviaciones continuamente.
3.2 Propuesta de mejora #1 Instalación de tanque de enfriamiento auxiliar
En el periodo en estudio se incurrieron en un total de 68,25 horas perdidas por causa de
tanque de enfriamiento ocupado, representando el 48% de pérdidas de tiempo O 43,43 ton que
se dejaron de fabricar durante ese periodo. Para ello se propondrá la instalación de un tanque
de enfriamiento pulmón con una capacidad de 7 ton. conectado en paralelo al tanque de
enfriamiento actual.
Con la instalación del tanque se planea la eliminación del cuello de botella que se genera
en esta etapa del proceso y cuya reproducibilidad se suscita con una frecuencia alta
anualmente.
Propuesta, conclusiones y recomendaciones 29
En la siguiente figura 6 se describe el proceso actual con sus equipos actuales instalados:
Figura 8. Proceso en línea de equipos usados en la polimerización de emulsiones base agua.
Esta imagen solo cuenta con un tanque de enfriamiento en la parte final del proceso.
Información adaptada de Poliquim, Polímeros y Químicos C.A. elaborada por el autor.
En la siguiente figura 7 se detallan los equipos ya con el tanque de enfriamiento adicional
propuesto que servirá como pulmón a la línea del proceso:
Figura 9: Proceso en línea de equipos usados en la polimerización de emulsiones base agua.
Esta imagen ya se incluye el tanque de enfriamiento auxiliar en la parte final del proceso.
Información adaptada de Poliquim, Polímeros y Químicos C.A. elaborada por el autor.
El cuadro de operación marcado de color azul es donde el operador tiene que desalojar el
tanque de reacción y si lo tuviera ocupado tiene la opción de transferir al tanque auxiliar
propuesto.
Tanque monómeros Tanque reactor
Tanques catalizadores Tanques de enfriamiento
Tanque monómeros Tanque reactor Tanque de enfriamiento
Tanques catalizadores
Tanques de enfriamiento
Propuesta, conclusiones y recomendaciones 30
Para dejar capacitado al personal sobre esta nueva inclusión de etapa del proceso, sus
impactos positivos y controles, se propone ejecutar una capacitación teórica/práctica y será
dirigida al 100% de usuarios directos tales como operadores, analistas y soportes de
producción.
La capacitación será dictada por personal interno designado por el Coordinador de Planta
de la compañía Poliquim, Polímeros y Químicos C.A, el programa de inducción arrancara 1
semana antes de la instalación del tanque pulmón propuesto en este estudio.
Para no detener los procesos de planta durante la programación de capacitaciones se citara
a todos los usuarios excepto los usuarios de turno. Para el personal de turno se reprogramara
una segunda charla para dejarlos instruidos.
Los costos de inversión por la propuesta de instalación de un adicional tanque de
enfriamiento en el proceso estarán detallados a continuación:
Tabla #12 Presupuesto de inversión, instalación tanque auxiliar de enfriamiento.
EQUIPO / ACTIVIDAD VALOR
TANQUE MEZCLADOR CAPACIDAD 7 TON $ 8.500,00
MOTOR, EJE Y AGITADORES 10 HP $ 11.100,00
MONTAJE Y INSTALACIÓN DE TUBERÍAS $ 2.000,00
INSTALACIÓN ELECTRICA $ 600,00
RESPUESTOS ACCESORIOS $ 700,00
REFRIGERIOS CAPACITACIÓN $ 100,00
COSTO DE CAPACITACIÓN TEORICA $ 1.000,00
COSTO DE CAPACITACIÓN PRACTICA DE
SEGUIMIENTO $ 1.000,00
TOTAL $ 25.000,00
Información obtenida de Poliquim, Polímeros y Químicos C.A. Elaborada por El Autor.
Propuesta, conclusiones y recomendaciones 31
El tanque mezclador se refiere al tanque auxiliar de enfriamiento a colocar lo cual tendrá
un monto de $8500 con su respectivo motor, eje y agitador en $11100, junto con los $2000 de
costo para el montaje, sería la inversión inicial en el día 0 para poder arrancar con el proyecto.
3.3 Propuesta de mejora #2 ficha de control de tiempos durante todo el ciclo del proceso
En el periodo en estudio se incurrieron en un total de 74,85 horas identificadas como
demoras en tiempos de transferencia, representando 47.0 ton que se dejaron de fabricar
durante ese periodo. Debido a que las causas que originaron estos tiempos perdidos no
programados son asignadas a fallos humanos, se propondrá un control mediante una ficha de
operaciones durante todo el ciclo del proceso, con ello se estima generar un autocontrol e
identificación de variaciones significativas durante el proceso que deberán ser corregidas de
inmediato para el lote subsiguiente por el operario de máquina.
Figura 10: Ficha control de tiempos por actividades del proceso. Elaborado por el autor.
Propuesta, conclusiones y recomendaciones 32
Con la ficha de control expuesto en la figura 8, se podrá monitorear diariamente el
cumplimiento de los tiempos durante todas las etapas del ciclo definidos por la organización
en base a un estudio de tiempos reales obtenidos en el seguimiento de un batch en planta. El
registro será diligenciado por el operario de máquina y revisado por el coordinador de planta.
En el documento se incluye casillas de información relevante tal como el operador de máquina
que inicia el lote, el operador de máquina que termina el lote y luego se colocara el operador
en el que se suscitó la desviación de tiempos estándares, % de rendimiento por cada etapa y
porcentaje de rendimiento total del lote, también se detalla una sección donde se deberá
justificar la desviación y su respectivo plan de acción.
Visualizar la segmentación de cada etapa del proceso con sus tiempos estándares ayuda a
ver con lupa las desviaciones que acumuladas suman una desviación significativa al total de
ciclo del lote, observar los estándares de tiempo por cada sección favorece al control y mejora
sobre los eventos que se vayan originando.
Para plasmar esta mejora se programara una capacitación teórica y práctica que cubra los
temas de productividad, mejora de tiempos, correcta operatividad de equipos de proceso,
llenado de ficha de control de proceso, eficiencia y calidad.
La programación de la capacitación estará indicada en la siguiente tabla con sus
respectivos temas y asistentes.
Tabla #13. Programación de capacitación, temas a tratar y asistentes (Teoría y práctica)
TEMA INSTRUCTOR ASISTENTES A CHARLA
TIEMPOS DE PROCESO INSTRUCTOR 1
OPERARIOS DE MAQUINA -
ANALISTAS DE ENVASADO -
SUPERVISORES DE
PRODUCCIÓN, ANALISTAS
DE PRODUCCIÓN,
COORDINADOR DE PLANTA
PRODUCTIVIDAD INSTRUCTOR 1
USO DE EQUIPOS DE
PROCESO INSTRUCTOR 2
LLENADO DE FICHA DE
PROCESO INSTRUCTOR 1
Ficha control de tiempos de actividades de proceso. Elaborado por: El autor.
Propuesta, conclusiones y recomendaciones 33
Para la ejecución práctica de esta mejora los instructores deberán acompañar el proceso
junto con los operarios de máquina por un lapso de 5 días hasta que la mejora quede
claramente ejecutada con el compromiso de autocontrol por parte de todo el personal.
Con la propuesta de control de tiempos de ciclo mediante la ficha de rendimiento, se estaría
plasmando la 5ta fase de la metodología 6 sigma para el caso en estudio, la cual indica en esta
fase los lineamientos de controlar dar seguimiento al proceso y mejorar continuamente.
Para concluir con la sexta fase de la metodología seis sigma, seis meses después de ya
implementadas las mejoras, el responsable del proceso deberá volver a medir los índices de
capacidad potencial, capacidad real, niveles sigma y sacar hacer el comparativo de cuan
mejorado está el proceso vs los índices actuales antes de la mejora.
Para la implementación de esta propuesta de mejora no se incurrirá en costos ya que las
charlas e instrucciones serán ejecutadas por el Ingeniero de procesos de la empresa durante los
turnos diarios.
3.4 Evaluación económica
La evaluación económica del proyecto consistirá en obtener los caculos del flujo de caja,
tasa valor actual neto (VAN) y plazo de recuperación (PAYBACK).
Tabla #14. Flujo de Caja
INVERSIÓN DESEMBOLSO
INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
Ahorro
$10.615 $21.230,0 $25.476,0
Costo $ 21.600,0 $ 1.000,0 $ 1.400,0 $ 1.000,0
Flujo
Desembolso
inicial= -21600
Flujo 1=9615
Flujo 2= 19830
Flujo 3= 24476
0 1 2 3
Información adaptada de Políquim, Polímeros y Químicos C.A. Elaborada por El Autor.
Propuesta, conclusiones y recomendaciones 34
3.4.1 PAY BACK o plazo de recuperación.
Este elemento trata de determinar el tiempo en que recuperamos cada inversión. Exige un
desembolso inicial de $21600. Pasado un año recuperamos 9615.Ya sólo nos quedan $15385
por recuperar y esta cantidad si llega en el flujo 2. ¿En qué momento en concreto? Para
saberlo podemos haremos una sencilla cuenta: 15385/ 19830 = 0,77 si lo multiplico por 12 me
dice el número de meses en que lo recupero. 0,77 x 12 = 9 meses.
El plazo de recuperación de esta inversión es de un año y nueve meses.
3.4.2 VAN o Valor actual neto.
El valor actual neto se lee como el valor actual de la corriente de ingreso generada por la
inversión, y resulta de restar la suma de los flujos de netos menos la inversión inicial y se
obtiene un VAN de $ 21918.
VAN =
+
+
VAN = 16388,42 + 18389,18 + 13177,61
VAN = $21918
Como el VAN es mayor a cero, sería un proyecto recomendado a realizarse. La suma de
los flujos de caja actualizados es superior al desembolso inicial. El rendimiento absoluto de la
inversión es positivo.
De acuerdo a los datos obtenidos en la tabla 13, concluimos que el proyecto es rentable
con un valor actual neto (VAN) mayor a 0 considerando una tasa activa del 10% y una
inflación del 3%.
La tasa interna de retorno (TIR) la obtuvimos con un porcentaje del 53% ubicándose
superior l rango aceptable entre 20y40% siendo un muy buen indicativo de cuando un
proyecto es rentable. Como el primer año es un periodo de prueba y montaje, se estimara tan
solo un ahorro para ese primer periodo del 50% que significan $10615, para el segundo año
con el proyecto ya en marcha se estima generar el 100% del ahorro por las mejoras
implementadas generando $21230, para el segundo año con la estandarización de las mejoras,
solo se estima el cálculo por el incremento de la producción, habiendo crecido un 0,20%, el
ahorro para ese tercer periodo quedaría en $25475.
Propuesta, conclusiones y recomendaciones 35
La recuperación del dinero se daría al segundo año del arranque de ejecución de las mejoras lo
cual ratifica la rentabilidad del proyecto.
3.5. Conclusiones
Como conclusión del presente estudio la resumimos en base a los objetivos específicos
planteados en el primer capítulo:
Se analizaron los tiempos perdidos no programados dándonos un total de 143 horas,
representando una perdida $21.230,00 en un periodo de 12 meses. Las variables
independientes que afectan al proceso para generar los TPNP fueron identificadas y
tabuladas, siendo la de mayor impacto económico la categorizada como tanque de
enfriamiento ocupado.
Siguiendo los lineamientos de la metodología seis sigma, se logró identificar
estadísticamente que el proceso no es capaz mediante los resultados de cálculo de
índices de capacidad y índice de capacidad potencial.
3.6 Recomendaciones
Se recomienda dar un estricto cumplimiento a la implementación, control y seguimiento
de las propuestas sugeridas que aportaran a que los tiempos perdidos no programados vayan
disminuyendo y originando por ende una mejor productividad y rentabilidad al área.
Se recomienda replicar el análisis que se efectuó solo para el Látex 866 en demás
referencias de producción Pareto que representen un mayor impacto sobre el ahorro.
La última fase de la metodología 6 sigma DMAIC sugiere una vez ya implementada la
mejoras, controlar y dar seguimiento al proceso y como última fase se indica la mejorar
continua, es decir buscar alternativas para reducir los tiempos ya mejorados en este estudio.
Para ello luego de seis meses el responsable del proceso deberá hacer un nuevo análisis de las
tendencias y comportamientos de datos para hacer los comparativos entre los datos obtenidos
en este estudio y los índices cp, cpk y niveles sigma futuros replanteando nuevos proyectos
que optimicen las tendencias futuras.
Propuesta, conclusiones y recomendaciones 36
Bibliografía
Escalante. (2003). Seis Sigma Metodología y Técnicas. Mexico Df.: Limusa Noriega.
LeanSeisSigmaInstitute (2017). Seis Sigma. En I. L. Sigma|, Seis Sigma (pág. 70). Mexico:
Mexigrow.
Mikel, H. J. (1998). Quality Progress. En M. J. PHD, Quality Progress. Estados Unidos.
Poleski, G. (2006). Curso de preparación para green Belt en la metodología Seis Sigma. En
C. i. Americas, Curso de preparación para green Belt en la metodología Seis Sigma.
Mexico.
Pulido, H. G. (2004). Control estadístico de calidad y seis sigma . En H. G. Pulido, Control
estadístico de calidad y seis sigma (pág. 636). Mexico: McGraw Hill.
Propuesta, conclusiones y recomendaciones 37
Anexo 1
Certificado Seis Sigma Green Belt otorgada al autor por el Six Sigma Institute