22
11 5G 10 r Impacto da implementa ao de um Segundo estagio no desempenho da deslignifica ao com oxigenio Impact of a second stage implementation on oxygen delignification performance utoresL lrrtlrors u usto hlilanez hlarco a Y Aze edo Jorge L Colodette Palacras chap e Dcsli nilica an ct m oxigenio cstagi iul lci e t i io tii nplc euctilipto polpa krall Keywo rls Eaccaty ptus kr af t ralp axyget deligrcrfi catir ra rin le rtcr c cfr uble stcr e RESUMO A Suzann Pagel Celulose S ampliou a pnxhr ii de sua unulade fabril de Suzann de q S Oi 0 para 2 000 tsa ano rro Pr jeto Q n que implicou em redu4ao do temp de rea ao mectio do rector cle deslignifiea4ao ci nr oxigenio de 16 mitt para 38 miu Para planos de 1 roduc o de X75 000 tsalano l Ci 43 tsa dia a desli nifica ilo corn oxigenio teria apenas 3 min de reten4ao n que poderia recluzir a alvura da polpa pre branqueacla e infhrenciar negativamente o oonsumo de quimicos e as car a de efhrentes do branqueamento O objetivo princrpal dente trabalho ioi avaliar o irupacto da inst ilacao de ulna segurl da e tapa de pre de slignifica ao com u1i eniu na tuiidade fabril ile Suzann o se recluzir o tempo de reten ao de q min para 3 min observou se a perch de l q o IS de alvura e 5 o de efrcre ncia de desk nilica ao imple lnellt 1 10 do dLlplo estagl0 de bra11gL1eamerltO ll 10 atetilrl ABSTRACT Srrzcrno Papcl e Cel arlose S A incr ecrsecl hNOdrrc tion of its i dustr ial ut ritin S uzano fNOni 425 l Q try 525 fJCJ J crdt vccrr cxs an irrtprovetner t of Prc ect C ther E fo e resulting a deer ease in the average reaction tune of the Ux ygen deligralficatinr2 reactor frc tn d6 try 38 min FOY prrx Iuclivn Mans Uf 575 flt adt y ur 7 6 13 crc t du J oxygen delgtaijiccrtian i voirlc have a r eteration dune of 3 1 rntn ataly which rr7rght redr rce l reblectched ull hright tess crrzd negcxtively inflvretace ch zmical cctz suna tir r and hleac hirrg fflarcnt charges Z he rnain ur asc f this studp was to e aluate the irn pac t ofinstallirag cx seer nd uxti en r c dc lrnificatiora stage at the Suzc nv twill 1 4 0 lrnwcr I 5 t hr ightners and 5 0 loN et dcli r afi crtiorz of ficiet rc a er e o17 rcr ved ra hctz reducir g rete tiorr tune frota G to 3 ruin The double bleachira g stage itnplenze rtcrtinn diva 1 t affe ct G O r 0 r ti Referencias dos Autores Fl Iirors e re ces r 1 Suzann Pagel e Celulose S A 5uzano 5P Brasil 5UZ 717C P pe1 a L alulosa 5 A S no P z Uni ersidade Federal deViCOSa Departamento de Enc enharia Florestal 36570 000 Vicosa MG 6rasil E mails amilanez a suzano com br mba pa Q yahoo com hr colodett s uf r br

€¦ · 115G10r Impacto da implementaao de um Segundo estagio no desempenho da deslignificaao com oxigenio Impact ofa second stage implementation on oxygen delignification

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: €¦ · 115G10r Impacto da implementaao de um Segundo estagio no desempenho da deslignificaao com oxigenio Impact ofa second stage implementation on oxygen delignification

115G10r

Impacto da implementaao de um

Segundo estagio no desempenho da

deslignificaao com oxigenioImpact of a second stageimplementation on oxygendelignification performanceutoresLlrrtlrorsuusto hlilanez

hlarcoaY Azeedo

Jorge L Colodette

PalacraschapeDcslinilicaanctm oxigenio cstagi

iullcietiiotiinplc euctilipto polpa krall

Keyworls Eaccatyptus kraftralp axyget deligrcrficatirra rinle rtcrccfruble stcre

RESUMOA Suzann Pagel Celulose S ampliou a pnxhrii

de sua unulade fabril de Suzann deqSOi0para 2000

tsaano rroPrjeto Q n que implicou em redu4ao do

temp de reaaomectio do rector cle deslignifiea4ao cinr

oxigenio de 16 mitt para 38 miu Para planos de1roducode X75000 tsalanolCi43tsadia a deslinificailo corn

oxigenio teria apenas 3 min de reten4ao n que poderiarecluzir a alvura da polpa prebranqueacla e infhrenciar

negativamente o oonsumo de quimicos e as carade

efhrentes do branqueamento O objetivo princrpal dente

trabalho ioi avaliar o irupacto da instilacao de ulna segurl

daetapa de predeslignificaao com u1ieniu na tuiidade

fabril ile Suzann o se recluzir o tempo de retenaode

q min para 3 min observouse a perch de lqoIS de

alvura e 5 o de efrcrencia de desknilicaao imple

lnellt110do dLlplo estagl0 de bra11gL1eamerltO ll10 atetilrl

ABSTRACT

Srrzcrno Papcl e Celarlose SA increcrsecl hNOdrrction of itsidustrial utritinSuzano fNOni 425lQ try

525fJCJJ crdtvccrr cxs an irrtprovetnertofPrcect C

therEfoeresulting a deerease in the average reaction

tune of the Uxygen deligralficatinr2 reactor frctn d6

try 38 min FOYprrxIuclivn Mans Uf 575 fltadtyur7613crctduJ oxygen delgtaijiccrtianivoirlc have

areteration dune of31 rntn ataly which rr7rght redrrce

lreblectchedullhrighttess crrzd negcxtively inflvretacechzmicalcctzsunatirrand hleachirrg fflarcnt chargesZhernainurascfthis studp was toealuate the irn

pactofinstallirag cx seernduxtienrcdclrnificatiorastage at the Suzcnvtwill 140lrnwcrI5thrightnersand50loNetdcliraficrtiorz officietrcaereo17rcrved

rahctz reducirgretetiorr tune frota G to 3 ruin The

double bleachiragstage itnplenzertcrtinn diva1taffectGOr

0

rti

Referencias dos Autores FlIirorseereces r1

Suzann Pagel e Celulose S A 5uzano 5P Brasil 5UZ717CPpe1 aLalulosa 5 A SnoPzUni

ersidade FederaldeViCOSa Departamento de Enc enharia Florestal36570 000 VicosaMG 6rasil E mails

amilanez asuzanocombrmbapaQyahoocomhrcolodettsufrbr

Page 2: €¦ · 115G10r Impacto da implementaao de um Segundo estagio no desempenho da deslignificaao com oxigenio Impact ofa second stage implementation on oxygen delignification

r

0a

0

ti

aW0

C

a qualidade da polpa branqueada mas causou anho de

alvurl da polpa 0 0conomizou reagentes quimicos de

branqueamento iustificando oinsestimento demanda

de clioiclo dz aloro foireduzlda em08Ci lgltsa enl relacaoao hrocesso conencional Para obtenio de ahura 9O0

ISO cons a segiiencia DHZPOID Notouse tambem que

o segunclo estigio de otiigenin tem efeito positivo na

qualidade do efluente ckl branqueamentu nledida pelosvalores de0or DQU e TO ilo efluente combinado

do branqueamento

INTRDDUADd0511g111I1Caa0 COlll Olhr01110 0111 ilO1S 0Sta4TlOS

CIUe tot detellOlVlda oTlglllallllellte pera all illelltar O

potential de cleslignifica iiIleppe 199 Pllka et irl

16e Li et al 196 e prevenir clnais preferenciais no

rector apresenta vantagens em relaiu ao processo em

estagio iulico Estes inchlem nlelhoria da transferencia

de massy devido a aplioacao do Oz em dais misttuadores

podendoseaplicar mends gas em calla rector aumento

ila 0t1t1011t1a da C10Sllallltltall00S710t1S1117011t01lyd tlhrtl

lonamelhoria da seletividade do processo ulelhoria do

COlltr010 d01lOt0SS0 po1S p0rllllt0 C11V1d1T a dOSaTOm d0

alcali alem de possibilitar um gradients de temperaturee cle pTeSSlielltre estaglOS

eticessu deoigenio reduz o tempo de reaao e catsa

eanais preferenciais uorector Por outrn lado o processo

em duplo estagio p0rmrte tun radiente de pressao o

que evita pressues elcessias que tem efeito ueatieo na

CO1S1St0111lad0 p0ralil0 lirot0SS0 0117 dllplc 0Sta4T100

tanlbenl mail tolerante as deficiencies de lavagenl Embo

ra O prOC0SS0 0117 ihlplo OStafk SOja 111trn1S0ta117011t0 i11a1S

illteressallte pare polpas de fibres longas que possuem

menores teores cle Hetase1e pole set tanlbem vantajosoPara polpas de fibre curta

11dlhOr IOrllla d0 S0 OpOrar O hrOC0SS0 0111 C1Up10estagio pare polpa de eucalipto ainda e materia de discus

sces Doiscnceitos principais sad usados na atualidade

lTraCTM 0 PL1k710STM

processo de deslignificac5o estendida em doffs

estaios chamado de0TracT foi desenohido pelaSuuds DefibratorB Este sistema foi desenvolidoPara

se obter alto taza de deslinlficalo e uma boa seletivi

dade oonl nlelhorias no renclinlento e na qualidade da

polpa Parapolpas de fibre lonatem se obtido altos taas

de deslignlticaao7Uo80no entanto pare polpasde fibre curta essas talcs tent silo menores Bokstrinl1990 Iribarne Schroeder 19hem um estudo sobre

a cinetica de cleslinifica4ao tomctiirenio mostraranl

que a fase lnlcialemais dependents da concentra4iode

alcali e osigenio Ao nlesnlo tempo e conheoido que ao

manter alto contentraaode alcali pods ucorrer serera

thehlecrchedpulpgzcxlityhuttesrrlteeznxisl3hightnczss Barn arrd saved chemical bleaching reagents

justifvirrg the iravestrnent Tl7c chlorine dioxide de

mand leas reduced by S6kadt tiihenecnaprigto the corrventiorzalprocess for the attainrazent cf9Iio

ISO brightrtesc by rneuns ofa DrrTPO hleaelringsequerac It7vas ulsrvberved that lhescordoxyerz

stage has a pvsiiive effect on the bleaching effluentquality measrred by AOhcrfc2rr CCD rrnd Tt

vrxlues nfthe ec7nrhi7edhleactriragplantffjluert

NT1tODUCTION

The tyrostages oxyger2 delzgificatunorigiracrllp

developed to increase the delignificatiar potentialKleppe 199 Pikkrr et al 1996 atoll Li et zrl 1996and to prevent ehanelling in the reactor presents

cxdvrzntages in relatinrr to the single stage process Tliis

includes mass transfer irnprovement due to O2 ap

plication lhriaugh trvnraixers sc tdzat less gas cyan he

applied ire each reactor increase ire delzgrrifrcatiortefficirrcG1recicrll bfsofltiuorprrcess selectividy

improvErnertprccesscor2trolirstlarzrverrrenJ as it allrlvs

to divide alkahdosage besides makingpusrble atem

perature arrdpressrrre gradient laetlweer2 stagts

The excess ofoxyge redrrees the reactior tisane

asvd causes chaasellirgivr the reactor OM the other

hand the dcarhle stage process callnlvs a pressure

gradient which avoids excessive presszrres having

negatileeffect ns the opesating consistency Tdae

double sta47eprocess is also more tolerant to wcxsh

inl deficiencies Thcugli the doable stage processis intrinsicallyrarue interestingfor sofhauxadpulesbecause their lower crantea2ts of Hex4s it entry he

also advantageczrs for hardvvudpulpsThe hest bray Ufoperattng the doaahle siege process

fireuccalyhtus pulp is Mill amatter under cliscussiora

Two rnujor eoncejais are used ut present OxvTracandDualax

The delignification process extended irtn two

stages called OxyTrerc leas developed by SandsIe

fzhrator fIB inrrder try achieve cz high deligncation

rate as well as gaud selectivity with irrlprovemerats in

terms ofparlp yield andruality High dNhgnificatirriratesrangingfrorrrDito X30 have been obtained

for softwood parlps 7vhilefr hardwood pulps These

rates have been lowerBrksirm 1999 Irihcrrr2e c

Schrreder I9 in a stzrrh of oxygen clelignifrccrtiran kinetics showed that the initial phase is mtre

dependent on the concentratirnofalkali and oxygenAt the same time it is wellItinownthat rnairtairaisa a

high concentration ofalkaIiraaay result ire severe car

bohydrate degradation atlaigh tearaEeratures

althoargh

Page 3: €¦ · 115G10r Impacto da implementaao de um Segundo estagio no desempenho da deslignificaao com oxigenio Impact ofa second stage implementation on oxygen delignification

degrada4ao de aarboidratos em altar tenlperaturas entre

tanto essa degrada4ao pode ser eoitada cons temperatttraum pouco mail baiana Ease initial

No segundo estagio ocarre a deslignificacao final Iribar

ne Schroeder 1995 mostraram que essa deslignifitaaopode ser rnelhoraclltom o auruento da temperatura e do

tempo deretenaoYortanto o tonteito 01vTracTM preve a

oheracao de um primeiro estagio 1 0 45hresslo de

top0 d0 leatOr de 1 bar selld0 tOClo O alCah elSilge1110

dosados no primeiroreator Em razioda alto pressao ocorre

maior dissoluao deoigenio no licor Por outro lado na

alto pressao o volume de gas e reduzido para urea dada

dosagem de Oz facilitando a mistura e diminuindo o risco

de canais preferenolais segunck estagio e operado Hum

tempo nubs Longo que o primeiro onsiderlndoseque a

Ease final de deslignificaaae mais lento a temperatura do

Segundo estagio deve ser maior mar a pressao pode ser

mais baiza bar Bolcstriim 1999

C prinleiro sistema de deslignlfica4ao tom ozigeniotom Bois reatores utillzando o concerto DualalTifol

implantado na fahrica Tnivon na Suecia no outono de

1999 pelaIaernerIulpinEste sistema possui uma bomba

internlediaria entreus reatores que opera tom altar preSR

eSe111 a111bOS OS reati resThorelltNo COll ceito

Dualo TMorector principaletomplenlentado tom tun

pequeno prerectorna verclade um tuba de grande cliametroserve aelse propisito tempo de rea4ao no pre

reatorede cerca de min edeve operlr em tempe raturali eiramentemaisbaiaque o rector principalA ChaVe

d0 St1CeSS0 il0 1 roteSSOILllhlTMSaoa bi rllbfleO mishuador

localizadot entreos dais estriglos que torna possivel

atingir mais alto pressao no rector principal do que

no prerectorvantagem Besse processo conlparaclo aoanterioreo tempo uniito curto de reacoo no pre rectorque

requer muitu poucoespaopara ser instaladoecosta muito

mends queum rector normal mesmo incluindoos valores

dabomba edo misturador intennedi irlosNoteque

a alto pressao no topo do rector principalemantilla pela

bomba instalada entreoprereatore o rector principalAs coudiiesope rationaisdopro rectore do rector principal

podem ser controladas independentemente Considerandosequeos Bois prlncipais processor comerciais

clivergem randemente Has suns form as de operacao

e que foram desenvolvldus para polpa cle fibs Longo

e importante entender comp esses Bois conceitos se

aplicam as polpas cle eucalipto que possuem elevaclo teor

deHesseem geral apreseutam baiodesempenho napre Uzem rela aoa polpas de fibs Longo Nesse

estudo se av aliouos efeitos detempo de rea aodosagenl

de Oz e pressao deOz no processo em duplo estagioe se oonlparou os resultados tom um proeesso em

iulico estagio this

degradation madheavr idedbyoiler atincrta little lower

temperaturein the initial phase IrihcarnecSchroeder 119 sholved that the sec and

stage where Znal delignifi cationrccursmight he improved

by inc reasingthe temper cxtureandthe reten tion

tirrte TCierefr Tethe 7xyTracrccneltfr3rseestheoiler alioraofcifrststage at80CbCandrerac lor

top pressure ref 8 to 10 haa the whole alkali and oxygen

Icing dosed in the fzrst reactor Dine to the high presstrethere occur aecrtroxygen rlis olutzonin the

iquor On the other hcrnclat high pressure thc gas volumeis decreasedata giu endosage ofD assisting themixing and reducing risksof channellingThe sc cond

stage is operated fora longer periodoftiraxe than the

firstone Considering that the frnal de7ignfacation phase

is slower the second stay temperature shnvrldh

higher although the pressure mczvhe lotii er3hard Balctrraa1999 The

first oxygen delign catiansystem with tltore acaoa

eurirag the Dualox71concept was implementeda Gruv

rnrrrillSit ederairathe auturran of 19J1by Kvcaei nerPulpr

rrgThis systerra husun internaenc zteilumphetlcenthe

reactorscperalingatlaighpressarrein hoth reactors Thore

n2116In Dualnx conceptthe rncrin reactorivsarppleraaented

bya small prerecactcfasamatter of factalarge diarraeter pipe fitsthis parrpose Thc reaction time in

the prereactorisapproxiraaately Hain and it should operate

ata s1i5 htlyIo1veE temperature thcrnthe main reactor

The key to the Dualox processsuccess consists in

the pump and tlac mixer located in heiiwcen thefwo stages

making possibleto reachahigher pressureinthe main

reactor tlurnirr the prcreactorThe aclvcxnhzgecfthisprocesscorrrpared totbae previozrs one is 11ae eery short rea

tinlirrte inthe prc reuctornhichrequires very Cittlc morn

to be in 5tcalledandcosts much less than anornaulr

ecrctoreven including the inter rnediatepumpand mixer values

Itshould henoted Hurt the high pressure on the maim

reactor top is kept by thczlrtrnpInstalled pertvcEnpr

ereactaand main reacior The prereactor andmain reactor

operating conditions corn he independently contr

olledConsidering

that thettiromain commercial processesdi

firwidel in their forms ofoperation and were de veloped

forsof voodparrit is irral aortanttounderstand how

thetiae two concepts applyla eucah rtuspulpslvhich have

ahid hcontentfNexsprESenting in generala low

per formcrnceatpre iwhen compared tovnfttivood pulps

Tlaeeffects ofreaction time dosage of Oz and pressure

of 0 in the douhle sta7eprocess were evaluated in

this stasdy toad the results werecompared with those of

a single stage processr

0

a

wC

Page 4: €¦ · 115G10r Impacto da implementaao de um Segundo estagio no desempenho da deslignificaao com oxigenio Impact ofa second stage implementation on oxygen delignification

Quadro 1 Caracteristicas iniciais da polpa marrom Tble 1 Brown gulp initial characterrstics

Caracteristicas da polpa quip characterrstres Media IAergc

Numero kappaillanzrnher 183

Viscosidade cP I liiscosrt cF 593

Ahura ISO 5rrurrtness lSC1 359

Acidos hexenuronicos mmolkg I Nerrrrrrrr1 r7rroll cr652 Ca546

4 Teorde

metals mk de ol a Mg 3054 pg

gp ry r

ri trrFe453 Cu1

0 Mn18

8 aa

ar0

ca

0ti

a

W

0CMATERIAL

E

METOUOS 1I

TERILFoiutilizada

polpa decelulose industrial deeucalipto 1ro venienteda

Suzano Yapeleeluluse S Cunidade 5uzami cujls caracteristicl

estionlostradasnoQuadro 11IETODOS

Deslignificaao

comoxigenio em unico O aduplo estagio O

O Estasetapas

foram efetuadas nuns reatorluisturador mudelo1

Iarh luantumTechnologies Inccom amostras de300

rlmas de polpa absulutamente Seca nos condi4 es apreseutadasnosQuadros de resultaclos holpa foidel o5ltadal10TeatOr lla cO11S1Ste11Cla adegLladaeagLleClda ate d teml eratura

desejadatingidaatemperature e sob efeito de aglta4au

constants foram injetadas atcargos preestabele cidasdeNaC7H ao sistema elevando seapre5sao de rea4ai1 cum Ozate o valor clese ado Terminada area ilo forame traxhls amustras

dolicor residual Kara anahses de pHPara a etapa

cle deslianificacaa em Linico estagio enquanta que para a

deslignifica ao emduplo estagia terminadaarea ao doprimeim

etaioosistema foi despressurizado sendo 111jetaCla Ullla

110V 1 dOSa elll deOSi1ST e1110edte111per2lttlr2l elevada ateovalor pre estzlbelecidu paraosegundu est igioTerminadootempi total de rea ao deambas as etapas foram etrardas amostrasdolicor residual para au illses depHA

polpa foi transferida paraodescarregador de polpa eento lavadacomoequivalents a 9n13 de aqua destiladil por tonelada

cle polpa seca Todos os procedimento5 foram 1ea11Zad05 COlll

dURS Peleti iieSranqueamentoECF

pela segiiencia DHTPODOsestaios DHZeP foram efetuados nom reatori misturadur lnodelo

Itlarh Quantum Technolo ies IncMATERIAL AND

METHODS MATERLALh

dustrial

eucalyplarspulpc or7ain fromSuzuncrPuleleCelukse SAunitcfSuzanotivasused the c6urrac terrst cs

ofvhich are shown in Table 1 METHODS Single

O

mid double surge Ouxygerz delignr ficufinu Thesestages

ereperforrncclinca Mark Vmcdel reac tor rrazxer

C7ztantunrTechrtnlogies lneviith 3tJDgaams samplesf

dry pulpunder the conditi ns presentedinthe Tables

of resGdts The pulp laws deposited into the3eactor

crlsuitable c ansisteneyandheatedtthe desired temrpertxlure lJparareaclaingtl

ie terraperaCure araclurctertheeffect

cfccrnsEctr2t stirrir2tlaepreestu6lislaed NuQHcluares

wereinjected iraio thesystem increasing thereac

tionhrcssrrelvithC tc1 the ciesirer taluc 14ftcocr ncludingthe

reactionscrzplesnfresidual liquorwere extractedforpHanalyses for thesingle stage deligni icaticn

stepwhile for thedr rtihl stxge clelignificationuponfznishiragthe first stage reaetior2 thesstern lwasdepressurized a

velar crx gera doscxgeuas injectedard theterrrperatureu

txsincreasedtothevalzrc preestablished jbrthesecond tage Upc r7 elapsedthe total reaction timevf

both stages sc naples cif residual liqucn here Extracted for

pHanalyses The pulp 1rcoslrans erredtvthe pulp

ufzlc ader andthen hushed with unarrzvu tcrfdistilled rraterequilalenito9nsper trinofdry pulp Allprocedures here

carried ozrt withto arepetitionsECF hleaehir

gbyDHr PODsequenceTheDHarad PCl stagesti erecarried outinaNlar k Vrraocel

recxctormixerCrrantum TechnnlcliesInclvith

Page 5: €¦ · 115G10r Impacto da implementaao de um Segundo estagio no desempenho da deslignificaao com oxigenio Impact ofa second stage implementation on oxygen delignification

com amostras de 80gramas e 7Dramas de polka absolutamente seca pare o estaglo DHTe PO respectivamente e o

estaioD foi efetuaelo em saws depolietileno com amostras

de 23fg de polka absohrtamente seca s condi4ces opera

cionais Para os estaiosDHT PO e D sao apresentadas nos

Quadros de resultados Em cadre estagio a polka foi depoSltada Ilo Ieiltor Ollell SaCO de p0110t11e110 na Co11s1StellCla

adequada e aquecidaate a temperature desejadltinida

atemperatura e sob efeito de agitaaoconstante foram

injetadas a5 cargas preestabelecidas de reagentes No caso

do estagio Pry a pressao foi aiustada Para o alor clese

jado pela injeio de otiienio ao rector requerimento de

acido sulfiuico ouhidrizidode siclio Para controle do pHfoi determinado em estudo preio com miniunostras de

polka Terminado o tempo de rea4ao foi extraida amostra

de liar Para analise do pH final e de oxidante residual e a

pilpa foi evade com o equialente a 9m3 de aqua destilada

por tonelada de polka seca Todos os estaiosde branqueameuto Dram realizados em duplicate

2SfgramsBand2711grcrancscaarplesofdylrzdp forDH7andP stages respectrvely tithilc the D chlcirine staeivas

performed inpolyethylene Tcagsivith230 gramssatrapiesofdry gulp The operating conditions fur DHa PO tend

D stages areshayvn in the Tcrhles of results In each stage

the pulp was deposited either into the reczCtor or into a

polyethylene bug cat the suitcxble consistency cared healed to

thdesiredtn2peratttre Upon reaching the tezraperataare

andunder the effect ofconstantslirrin thepzeestcahlishdreagntchargcas were aniected In thease ofPO stcxge

thepaersure tivcasadjusted to thedEsired value 6y oxyren

injectirrn into the reacttra Tdre sulplaaaaictacit aa sodruan

hydroxide rerluirenaentsfor pH control 1tieredeterrrrined in

za previoaas stasdj vith aasinisaanl7Zes gftulAr After elapsedthe reactirntrrtae a saaaaplc f lirlaarrivas extractedfirfinal pH analysis as iaell as of residual oxidnttend

the pulp aas1rcashed tivith an arrroant cifdistillcdtivatea

equivcilerat to 9rrr3per tonofda3pulp All hleaclzingstage4iseaecarried out irz duplicate

Quadro 2 Nonrasutilizadas nas analises das polpas Table 2 Standards adopted for pulps analysis

Numero kappa Iiappa rrnrrler TAPPI um 245 7aPPl urn 2li

Viscosidade I Vrscosrt TAPPI T230 om S2 lIPPI T20 om 2

Alvura 8rrerirtrres5 TAPPI T525 om Sfi 7riPPl T525 oral BG

TAPPI UM200 4h 105C 0b UR epos acondicionamentodes folhas por 4

Reversao de alvura Bnrrhtness reef5ion hem salaclimatizada TrIFPI UlI12iJ01h705C 0a RN after sheetcorfdr

rl1111UfP Il rll Cfrt ifrN1

Titulacao de solucoes e residuals de branqueamentoRef 5 N 6J

8rr111r1ilC ri l cilIir

Preparo da polpa Para analise tle metais

rGl yPir ri1 l1 fCr7etri d 1

CPPA G30 CPFA cu

Espectrofotometria de AbsoraoAtomica Standard Methods for the

Examination of Water and Wastetrater 2000 rUc t rierAnalise de metais llr rr src

ilh7CvlleilStdndNIetllOdS fof tild EhalnJnatlOn Ur re1 1r1t1

Solubilidade em NaOH 5rIrrilii in IUaUH Tappi T235 OS7fadaptaao iappiTSOSi6adaptation

Grupos redutores N cobre Reducing uoups Copper IU T430 om94 T3C1 om9

Acidos hexenuronicos Haerruronic acrd Ref 10J l Ref 7U1

Analise de carboidratos Calrrfidrtrtrsrs Ref 4J I rril

Leitura direta em equipamento deteccao por infravermelho Standard

Methodsforthe Examination of Waterand Wastevdater2000 CrrectreadrnoTOC do efluente Efalrarnt TUC

rn gruirrrentirtrared detection tardardlathods for the Examinatirr

cfIrater andflastervater 2010

Cor do efluente l Effluent colour CPPA H1 CPPA NJ

DQO do efluente Effluent CDL1 CPPA H3 CPFA N3

AOX do efluente EtfJuerltAQX SCAN W989 SCfllllIV9 Spa

OX da polpa Pulp OX PTS RH01290PTS RN0740

GOr

0

aw

ONote 1 As dosacens tle di6xido de cloro estao expresses comp di6xido de cloro Note is Chlorhle dioxide dosages are expressed as chlorine dioxide

Note 2Exceto quando mencionada todas as dosagens de reagentes estao expresses com base no pesoda polpa seca ao ar tsa I PJate 2Except when

1TiE IUirir1rricafJL r iJSfif XJi fdrjL75d iIrGFLIji vVefghr

adrj

Page 6: €¦ · 115G10r Impacto da implementaao de um Segundo estagio no desempenho da deslignificaao com oxigenio Impact ofa second stage implementation on oxygen delignification

Pracedimentos analiticos

As analises da polpa das licares residuals e das filtradas

de branqueamento foram afetuadasseuindo osprocedimentos analiticos da Tappi CPPA e SlT coniorme clescrito a

seguir Today as analisas foram afehradas em duplicatl

RESULTAOOS

Deslignificaaocom oxigenio em unico estagio Referenda

NO Lladrn a71COlltrarnSaalraSa7ltadlaS C071draS a

resultados da deslignificarao carpoxigenio em unico estagiorealizada conforma condicces operaciouai5 daSuzann Papela Celulose unidade Suzann

Verificase que a valor de eficiencia de deslignificaaa330alcan4ado em laboratrroestiaquem ilo obtido ao

nitsal industrial No Quadro 4 e aprasantado um histrico

dos resultados industrials da Suzana yue indicam eficiencias

na faixa de para n nivel de uiunero happy de 14

quelia caso da polpa avahada Haste estudo

Artical Procedcrres

The pulp the resichral licunr arrc9lhe hlecxchir7gftltrateanalres were perfcrrrzeclhyfnllntivinn the anczlyliecrln2ethorsofTapiCPP9anrSC9tV as clecrihecdhelotii

X411 anrxlyse tivere arriecl ottt ir7 ctuplicata

RESULTS

Sir7gle stageoxgeirlelignifierstion RefirerrceTcrhle 3 shows thecorclitiorsandresults vfthe single

stage oxygen rleliLrificatinrz carriclrtrt accrdirrg to

opercztirag conaitiorsf5uzarrPapet e Celulcse unit

ofSuzann

Ti1vasfrunclauttIrtthe deligniftcaticnficriercyvaluc333aehieveiZ in lahwatoryis leis tlzara that nhtrxinec

zrncler irclustrialcr7cTitirrsTahl rerrls irultistrial

resultscfnintjtnrrathearcrraoplntinlicutingcficienLlevels ranking Porn tryJofis kappa raurnlier 15

wlaich tvar the ccrefthearlp evalarrxted in this strrdv

Quadro 3 Resultados medios da deslignificacao com oxigenio em unico estagio Referenda

Table 3 Average sircrlrstage oxyge7dlirrnrficafrnreslZs Refeferce

r

0ca

0

ti

aW0

C

Consistencia o l Consrstenc 105

Tempo min I irme r1ri1 46

Temperature C Temperature t 98

NIgSO4 J1i 015

Oz t1 20

Pressao kPa Pre55ure YPi 500

Resultados Results Media Average

Teor tle solidos l Selyds ccurtent 051

HexAsmmolkg l Nr1A srrnc11 601

pH final I Frrr71 tH 124

Perch no rendimento o Yaiii 20

Ninnero kappa Kppa number 122

kappa I rc 61

Viscosirlade cP lissit cP 372

3 viscosidade cP l rscosit cP 221

Eficiencia Elfcercy 333

Seletiv unid kappalunid visc electi kappa unrtiscusrt ui7it 028

AlvurarIS01 Brltuess lS0 439

Ganho de alvura lo ISO l 8rrr7lltness ctart 1S1 80

Extrativos em acetone 40 Extictiasin aceoue 0

23

Page 7: €¦ · 115G10r Impacto da implementaao de um Segundo estagio no desempenho da deslignificaao com oxigenio Impact ofa second stage implementation on oxygen delignification

Quadro 4 Resultados de eficiencia de deslignificaaode ocorrencia as nivel industrial na Suzano Papel e Celulose unidade

Suzano I Table 4 Efficiency resrrlt tarderifrcation under rrtdasfriicondilrrlsat uzaroP7pe e Ceulose Surtrcrirll

t j

160 80 500 175 88 500

160 88 450 175 96 450

160 96 400 175 105 400

160 104 350 175 114 350

165 83 500 18 0 90 500

165 91 450 180 99 450

165 99 400 180 108 400

165 107 350 180 117 350

170 85 500 190 95 500

170 94 450 190 105 450

170 102 400 190 114 400

170 111 350 190 124 350

Lana provvet etplicazlo pars a bsiaeficiencia apre

sentada notabcratiriopde estar na auseneia de tigninatiliviavet na polpa jique ela sofreu etenss layaem

antes de ser transportada de Suzano pars Vicosa E into

reconhecido e bem documentado que a ligninatiiviivet

presente na polpa industrial e facilmente removida por

hiclrolrse atcslina aurante a desiignificagao com oxigenioSendo ela remQuids por lacagem1reviamente ao estiio

eta deizade sercontsbitizada results portanto em me

noreficiencia no estudo laboraturisl Ao nieetindustrial

a lignina titiiaeet e contabitizada no kappa marrow e

sus ssida durante a prez results portanto nom aumento

fioticio de eficiencra ssumindoseque a eficiencia no la

boratriotenha silo em media 10menor que na frlbrics

o que represents aprotiimadamente 18unidade de kappa

pars tuna pulps de kappa 133entiu se pole considerar

que 18unidade de niunero kappa da pulps em questsoe eonstituido de lignina liZivravelIasultados similares

foram relatados no estudo de Eiras et ctJ 003 tambem

com pulps de eucalipto

Efeito da carga cle alcali a da temperatura Referencia

O sumentoda carade lcati de 16oPara 24oNatH

A plcnrsible explanation for the low efficierzcyobtained in the Iola nzay be the absence of leachable

lignin in the przlp crs al endcrrecf extensive crslzirzghefare beingtrrxnpnrted frorrr S2czana tryIi4nsa It

i a recognized and tivelldncumented fact that the

leachable lignin contained in industrial pulp isrcrsihremoved by ulkcxline Iaydrolsissluritioygen clelig

nificcation As ft is rerncwed by washing prior to the

stcx7e it is oat cornpuied cued therefore a Inier efficiencvresults in laboratoricrl study Under indlrstrial

conditions tlae leachcxhle lignin is computed in the

brownstock kcrppcx and tlaerefore its reraoval dzrring

preCz resrlty in a ctitinus increase in effieiercy4ssirrnFng that the lczb effciencw kva5 in average 1f

louver tlacan that oftlae rnill iahich represents aplroxirraatr2y 18 kcrppa unit for a pulp with kappa 153then it can be considered that18kappa narn2her unit

of the pulp in rluestinn consist in lerchable ligninSirrrilur results were reported in the study by Eiras et

al 2ll3 alsca referred to eucalyptus parlp

Alkarchar rued terreXeruxcrre effect RferehceThe increase in alkali chureftorrr 1JJ to 2ho

r

aW

C

Page 8: €¦ · 115G10r Impacto da implementaao de um Segundo estagio no desempenho da deslignificaao com oxigenio Impact ofa second stage implementation on oxygen delignification

9C 105C Ref 98C 1Q5C Ref

t 12 0 0 25G q

10 0Q

2 Dmr60

1 5

it461G

R

C72a

16 20 24IdeiJH

os

16 20 24PJaOH

a b 1

Figura 1 Efeito da dosagem de alcali e da temperatura no ganho de alvura e na perda de rendimento da Pre02 em unico

estagl0 Figf11 f7LGI 1 IOSdCi 2r7r1If1i iJi r 117C tiQr1 BtfiLY2ICjitil S812Ct1VJfJ

r

0r

0

ti

aW

C

Figura 2 Efeito da dosagem de alcali e da temperatura na eficiencia e na seletividade da Pre02 em unico estagio igcrret1BCi Otrlhir i rierrf611lPU111i i liitrr 1EftIC1817r V 1CfFfrijl base1

Olpfl SeCdteLe elelt0pOS1t1V0 n0X2111110 lle dlVllrfl Lkl dro7

Figura la mils afetou negati lmenteorendimento do processo

iluadro7Fiura lbaumento cla

alp ura emtL111Cd0 da maior dosagem dealcali ocorreu

de idoauma major remoci iodeliguliua da polpa o

que e corrobol ado peloaumento da eficiencia de deslibnifica ao

Quadro7Figura 2aApolpareferencia deslignificada com tempode reteniio de46

min perde 11oISM7cleah ura quandose reduz otempo de retencao

de 46min para 34 min e reduz a eficiencia de deslignifica ao

de333para284nolaboratbriaPoroutrolado aumentando

atenlperahua de3C para10paraomesmo tempo

de3nun se aumento o ganho de ah ura em19

1S0ea eficiencia de desli nifica aapassade284para3

0 Estaconstat a4ao sugereouse de temperattlras mais elevadasno processo atualnlalor perda

cle rendimento em razao do aumento da alcalinidade se

dee adissohlcao de hemicehiloses debaiopesomolecular

eaLuca nlali rtatadede rada iiodoscadeias de

eelulose oque e comprovado pela diminul4ao da seletividade da

rea ao CluaclioFigura 3bl Considerando se

queoaumento da eficiencia de deslig nifica aoepraporcional ao aumento da dosagem de alcali IVaDHnn diy

ulpbasishad apositire cffecionbright nessgzirx Table7 Figure la but affected negatively the raecss yieldTable Figurelb The ir2creace

irobrigl7tne ssasa function cfthehighercrlkcrlidcsaeoccurreddue toa higher lignin rzrnorcd frnr7athe

pzrlp ifhieh iscorroborated leytheincrease to dclignification efficiency

Table Figure 2crl The deli

ed referencepulp i1 ith6min retention tinu loses

1 ISD brigtitr ess lvhenthe rEaention timeis

rerIrcedfrom16to3t rzrinredrscang dEliYCifrcrtiotefficiencyfTr7m

333to28 ibinthe lab Cho the other hand by

ir2cr ecasing thetem eratzrrefion9bCto1C fr rthecame eriodciftirrte of3 mlrathe hrigTatne ic gainzrirureased by19 ISOand thedeli rytiftccrto effzciencinereasesfrnin24to339 0Thisverificatir nsarggestsurins higher

terr rleratarresinthe present prc eessThehigher

yield loss caused bythe ancrecrse inctlkcc linityis

dire fin tlae di isr lutionaflrnl moleculatveight hernicelluluses andtc1cz higher cellulose chain clegrad inratewhich is provenhy the reduciic ninreaction selectivityT

rbleSFigure 2h1 Considering tluztthc increase in delignifi cation effieier

rcispropnrticmal tothe increa in a7kcrli dosage

Page 9: €¦ · 115G10r Impacto da implementaao de um Segundo estagio no desempenho da deslignificaao com oxigenio Impact ofa second stage implementation on oxygen delignification

a escolha da dosagent ctinta de alcali depende mail da

seletividade do proeesso e do nieel minimo de i5co5idade

aceitavel nas especificagoes da polpa PreOZ Suzann C mi

nunoteor de linina e uma busca constante visto que polereduzu o consumo de reagentes quimicos no branqueamentoe a descarade efluentes Para o proposito desse estudo a

dosagem de ilcali cle 0o toi a escolhida para os estudns

de otimiza4io do proeesso ent duplo esta1Tio

Efeito da temperaturatratamento a 10C apresentoumelhor desempenho que

a 94C em rela4o ao anho de alcura Quadro Fig la e

eficiencia de deslisnificacao Quadro 5 Fiura2aA seleti

vidade sofreu pouca influencia da tenrperatura nao apresen

tando tendencia tiara Quadro FiguralConsiderandose

gtite para a etnsaem ele oNZOH as perdas de rendimentns

a 105Clol e a 98t190 foram quase que similares

Quadro Fi lbl o tratamento a 10 parece ser mats

atrativa no geral pois melhora sibnificativamente a eficiencia

tatunentn de66opara a dosaemde 30o de NaOHI

Efeito do excesso de O a cla pressaoNo Quadro etaoapresetitados condieseresultidos

oracle foram avaliados os efeitos da temperatura f98e 1C

the opthrrurr alkali dcsaeslectiFnelepends rather a

process selectiity cand thetTinitnrrtta viscosity lceluccptahle in 4aruxrro PreOpulp specrfzcatiarrs The minzrnutn

Zig7in cOnfient is a constanfi search sitoce it rruzv reduce

cheirrical reagent consannpticra irr the hlecrchir7gprrcess

as well as the effluent discharge For the purpose rJfthis

stud lh alkalidrsage ref2ltiaczs theseleclednneforthe cloarhle stage process optimization vtercaies

Tetttperctture effectThe lreatnserrt rct 10C presentedhettepefnrkzzance

than at JC with regad to hrightnecs gcrin Table

Fig la anddeligsaification efficiejuyTcrZte Fig 7crl

Slectivrtsuffcrd little influcjceFranzteraperatrre pre

sezting tro clear tendency Tahk S Fig 2h Consideringthatfara dosage ref Z01ctCHthe yield lasses at IllsC

Z1o and crt9C19 tivere similar Tuhle Fi1h flzeheatnentat 1CiSC ti eerrt 1obe ingeneral mere

crliractive czs itampjrrtieseficzenc szgnccrntlyf6increasefor the doscxge of203 Na4N

Effect f the O ctttd presstre excess

Table slirlvcconditznns andrsralts tiahre the effect

ofternperature 98C 115C ofpressure SO1e 750

Quadro 5 Candiciaes e resultados da deslignificaaatom oxigenia em unico estagioTtale 5 irgle stage oxygenerrr7iltraticn eondrtzTSandresrrlts

i 1 r i r r d

w sY Hef

Consistencia llonsrsten 105 105 105 105 105 105 105 105 105

Tempo min Tirlae nrtil 46 34 34 34 34 34 34 34 34

Teinperatura C Temherattre C 98 98 98 98 105 105 105 105 105

NaOH 40 IVaON 20 16 20 24 16 20 24 20 20

MgSO o l l11rS0 015 015 015 015 015 015 015 015 015

0 0 20 20 20 20 20 20 20 36 36

Pressao kPaPesireiN 500 500 500 500 500 500 500 500 750

Teor de solidos v l Solhls ltert 051 D48 049 058 048 057 059 061 062

HexAsmmolkg 1A clk 601 603 604 608 615 614 615 612 615

pH final ar 120 118 120 122 118 120 122 118 116

Perch no rendimento a iai lvs 20 14 19 21 15 21 21 23 20

Numero kappa Kp rnlr 122 132 131 128 120 119 116 117 113

kappa 6 15 15 25 56 36 46 76 67 0Viscosidade

cP V scosrtcP 37 243 440 036 038 935 733 235 834 1viscosidade

cP r5cosih rF22 115 919 323 32D 423 626 123 225 2Eficiencia

lEtfk iency633 327 928 430 134 435 036 636 138 2Seletividade

udkappa udviserr rt tr trr rsc urlrt 0

280 320 270 240 310 270 260 280 28Alvura

ISO Srrcrllb essISO 43 942 542 843 844 344 746 047 648 8Ganho

dealvura ISO 8riphtne saru1 O8 06 66 97 98 48 810 111 712 9Extrativos

emacetonaol E Ktrctiasinact tone 0 230 280 230 210 270 230 190 240 22G

Or0

a

WO

Page 10: €¦ · 115G10r Impacto da implementaao de um Segundo estagio no desempenho da deslignificaao com oxigenio Impact ofa second stage implementation on oxygen delignification

aaa

0

0

ti

raW

C

da pressio de reaaol0 e 70 1LPa1 e da dosagemde 3lcali1Go0e 24 e de z lo e 360no

desempenho da ddslignificaaocom oxigenio em unico

estagio Verificaseque o aumento da cargo de alcali na

faixa delb a 24 teve pouco efeito na eficiencia de

deslignificaaoindependentemente da temperatura de

reaao com ganhos de eficiencia de deslibnificaaoda

orilem deoPorem o aumento da tempdratura deC

para 10Ltdee efeito mail pronunciado com anhos de

eficiencia deb2fbO aumento da dosagem de oxi

genio de20para3b teve pouco efeito na eficiencia

que passou de 3para 3610Porem o aumento da

pressao de reaaode 500 para 750 kPa elevou a eficiencia

de deslignifica4ao de 3b1 para 382 Esser resulta

dos indicam que o use de excesso de rdagentes soda e

oxigenio tem pouco efeito na eficiencia do processo de

deslignificaao cam oxigenio sendo mais impartantes as

variveis tempdrahua eprestiostemperattuas maisle

adas perm item ao oxigenio atacar fragm dntos de ligninade maior endriade atitiu e as presses mais eldvadas

aumentam a solubilizaaodo oxigenio no si tdma o que

aumento a velocidade dos reaies O aumento da dosaemild oxigenio rem concomitants aumento da pressao nao

tem efeito significativo pois este nao se dissolve

LlSO dd Oxlenl0 dill dxcdsSO360n210 tddetelt0

significativo na perda de rendimento marteve efeito positivo na alvura na eficiencia d na sdletividadd do processo

Quadro 7 U aumento da alvura e de grande significatlopois tencle a se propagar na operaio de branqudamentoreduzittdo o consmuo rid oxidatitds mais nobres Drive ser

mencionada a dificuldade de se praticar as nivel indus

trlal dosagdlls Cldilllgenlil da Orddln rid360PCrdln1dloaumento da prdssiu no topo clo rector e possivel utilizar

dosagens de oxigenio mais dlevadas que as normais e ter

resultados significativamente melhores de eficiencia de

deslignificaaoe de ganho de alvura rem prejudicar a

seletiviclade do processo O aumento de pressao rdsultou

em elevaraoda alvura da polpa e maior eficiencia e sele

tividade doprocesso em rdlailo a referenda rem afetaro

rendimento Tail resultados indicam que ddntro de cdrtos

limiter o desempenho da preOzmdlhora com o aumento

tanto da prdssao quarto cla dostzem rid Z

DESLICNIFICAtrAO COM OXIGENIO EM DUPLO

ESTGIO

Efeito do tempo t1e reaaodo primeira a segundo estagioeldtacao clo tempo de reaio cle331ate34Cj

111111 tdelrnpaCt0 n0 Qallh0 de alvura lkldr0 fh F1L3a d

na perda de rendimento da polpa Qtkutro Ci Fig 3bmaro

efeito foi menos significativo quando o tempo de reaaodo

primdiro dstagio passou de 15 min aumento do tempo de

534 ate 3460min resultou em aumento da eficiencia

kPaj ofcalkcalr 1 2hand 210 andofcixygenchcaa0oand36jon slragle stcxre oxencaelig

raifieation pegfbrraaance were cvahrcrted 1t is seen that

increcrcang alkali charge in the range f1624has

only cr veay slight effect ran dcligaacataonejZciency

regardless n f reaction tera2perature tv7aere gainc of22naaximatrrtwere achieved Nowerer a lernperature

incrreas froara C to 1 tJ5C had a more pronounced

effect on the effieiency whichzncreased in the ravage

of62ti6depending capon the alkali ehcarge The

increase in the oxygen dose from l0 36fhad

very littlecffFct on thc effzcaency that iaacreascdfrom35 to 361Lutincrecrsingpresseseforaaa f10 to 5O

kPa had a taaore significant effect can efficicnryxhich

increasedfom 31oto 34 Theaurernentinned

results indiccxted that the charges ofczxygen and alkali

hate aaaucla less effectofdelignficataosa efficiency tlarara

temperature and presszateIt is apparent that highertemperatures rrllott for ozygcnteactarn with ligninfranents Cafhihea activation energ and the higherpressures increaseopengas dassralutaon in l6ses3stena

There iv rto point of increasing oxygen clacrrge to the

sy9tesn washout naerexsang idae reaction pressure that

makes such nxvgensalulalc in the system

Tlae excess of Q had no significant effect ora

yield loss but had a positive effect on larightrresscan efficiency and on paocess selectivity Tcsble 7The increase in brightness is ofgreat significanceas it tends to pspagczte in the hleaching oparatianredascingthe consumptioncfncablercxidcantc YTnatlavtea be rraentionEdis the difficulty ofpractising oxygen

dosages cif abrut3btarnder inchstialcnaitirns

However by ancrecxszng theseactortoplressure It as

possible to use Idgher cax3gesa dosages thanthe normal

ones and to hate siKnifrcantly better dehyrtifatirn

efficiency and braghtnes gain reaults tMithout ixrapczirisagprocess selectiwitjz The pressure increaseaeszaltcd

in pulp brightness increase andhigher Efficiency and

process selectivity when compared to the referencetvathout affectan the yield Such results indicate thaiwithin certaiaa limits theprellerforsnayrcc arnproveswith bothpressiare and U doscxge increase

DOUBLE STf1 GE OXYGEN DELIGNIFICATIQN

Fistancsecrrrlstagereactlntn9te effeetRecactzon tame extensionfiwsaai341 to 34b0J

gain had can impact oralrlp hrahtnscgain TcdblF Fig 3u and yield loss Table 6 Fig 3bj Bari

the efeet vas less sigaaaficant when the first stage

aeaction dine exceeded IS nin The increase in

bane fromjto 341 ruinresultcd an an

incsease in efficiency Table 6 Fig rx and in

a

Page 11: €¦ · 115G10r Impacto da implementaao de um Segundo estagio no desempenho da deslignificaao com oxigenio Impact ofa second stage implementation on oxygen delignification

tuadm iFig 4a e reducloda seletiidade luadroFig 4b do processo sendo o efeita menos significativoacima cle 1 min de reacio no primeiro estatiio Portanto

o tempo de 1734min parece ser suficiente Para aperar a

IreOz em chiplo estagio com a polpa em questloProduixde6j00atsa ano

Distrihuiaoda dosagem de OZ entre primeiro a Se

gundo estagios resultados deganho de aleura perita de rendimento

eficiencia e seletividade da preOZ luadri Ci Fig 3 e Fi

1 efetuada em duplo estagio indicam que a distribuigao da

dosaemtotal dec1ienio egiiitativrunente entre opnmeiro e

o seundo estagiom elhora todos os parametros operacionaisexceto pela seletiidade Dario que 7 perch de seletividade

nao foi significativa sugeresedistribuir a dose de oxigenioegtiitatiamentenos Bois estagios da prez

Efeito do excesso de oxigenioVerificaseque o aumento da dosaeide oxibenio me

reduction in selectivity Table 6 Fib bj of the

praccss the effect being lesssirnificcntabove IS

minofreaction tinge irr the first stagy Therefore the

timeof1334min seems to Ise enough toperittethe dozrole stage PreO tivith the pule in guestictriPoductiara of 625O1I7grityear

Oz dosage distributioabefweer first and second

stageThe hrighdness gcair7 yield lasscftcincy rnd se

lectrvity results cif the double stage preO Table 6

Fier 3 andFi7 1 indicate that the total uxyendosagedistribution n2ade equitably hetvveen tlzefitsi trod the

secondstage improves all operatingparanaetets except

for selectivit Considering that selectivity lass tivcrs r7lt

sigrriieant it is suggested to distribatethe oxygen das

age equitahlti hetecnbothereOstctes

Effect nfcxhgef excess

T ivcarfoundoulIhat the increase in oxygen dosce

11 Oz 500 KPa o2002 500 KPa 511O 500 KPa o2pOZ 500 KPa0 0

120o

2 7i o10 0m

2 4v

a

s as2 1e 6 0

Tempo min Tempo minnfiRTnttz

T7ttB grin a1 840

534 1534 3434 3460 534 1534 3434 3460

aj

Figura 3 Efeito do tempo de reacao e da distribuigao da dosagem de oxigenio entre primeiro e Segundo estagio no ganhode alvura e na perch de rendimento da polpa durante a PreOz em duplo estagio Frgrrre 31ttect ofractior trrea1rioxgen

dosage drstributiorr befueen first and second stage on pulpbightness gain andyield loss during the double stage preOz

tr11 02 500 KPa2002 500 KPa 1102 500 KPa 20I02 500 KPa42 0 0 5

40 0w 40

38 0 n1 0 3

36 0m

34 0

cc

w Y Q 0

534 1534 3434 3460 a 534 1534 3434 3460Tempo mini Vine rnirr Tempo min rune irirn

l b l

Figura 4 Efeito do tempo de reagao e da distribuigao da dosageir de oxigenio entre primeiro e segundo estagio na

eficiencia e seletividade tla PreOz em duplo estagio digtrre 4 Eftct of recarn iill7e uxl 7er ius7edrshibuiirr

Crtnenfirst and recvnd stage or7 tPadouxIestage preDefficiency and selectivify

0r

aW

0

Page 12: €¦ · 115G10r Impacto da implementaao de um Segundo estagio no desempenho da deslignificaao com oxigenio Impact ofa second stage implementation on oxygen delignification

Ihora significativamente v ganho deavura dapolpa Fig 5mas tem pouco efeito no rendimento doprocesso Fig 6

aLllllelltp d0 a11110 iie a1VLlra e aCO111pS1111ai101iTaulllellt0 de

eficiencia Fig 7 e perch de seletividade Fig8Ouse de

ezcessode otigenio no processo parece umaalternative in

teressante pare cum enter o desempe1111o da PreOzporem ao

nivel industrial ha imitag5es quarto a matiinla dosaem de

Oz que pode ser efetivamente contatada com a polpaEistesempre o risco da que oecessodaaigenio cause fonua

4ao de canaispreferenciais no rector e reduao do tempo de

reacd0 NO reatOT abOratCr1211 O te111p0 Cle reaCl0e 1ua11Cli10

constante e a ohauce de fornraao de canais preferenciaisineiste Conslderando que os Tanhos devido aoecesso de

otiigenio nao foram abundalltes e que os risco operacionaisdecorrentes Besse etcesso podem ser gruldes suerese o

tratanlento em duplo esizigio com a aplicaao ile Oz distri

buida egiiitativamenta entre o primeiro e o seundo estagioda preOz O use de 0o cle Oz base polpa seea foi suficiente

pare os etagios podendo ser mail elevado desde que hia

seuranaem nay haver canals preferenclals

enhances signcantly thc jaul brightness gain FigSj hrthas little effect on the rncess yield FigThe increase inhtightness gain is accom3aniec by an

increase in efficiency Fig 7 anda selectivity loss Figbj The use ofax excess ofoxygen in therocess seen

to he an interestinalternative to enluxnce dareCperformar7Lebtindustrzcllytdtere czre lirnilcxtions ac to the

Y12L7XIPY2tYYt dGSage that cxnGeCtiVBI TGtinGontaCl

ltiith the PZrla Theeerclclya the risk that the excess

ofxygen rntxv cca7schannelling in the reactor as hell

as a reduction inreactirrr7 tinae In the lctCoratcn reae

tos the reartion tinzc is kept constant ura the chancEref

channellirxg noes not exist Considering that the gainsdare to an excessofoxygen laerenot abundant and that

the operating risks restrltingfrzna that excess ncly he

hig77 the daublc stage tryatrsentlvith Usalicationrcuitahly distrilztedbetrleenpreOfirst arad second

stage is ca4ggesteca The arse of2cif Oz on czryulp basis

1vas ennughf hotli sttxges and may be higher prcwidedthat quite certainly no hannelliegwill occxr

1818IOz 530 kPa0 4

6 Q

CiCy

a

coscca

t

360Oz 500 kPa

11 Oz 500 kPa

20la 500 kPa

min lime min

Figure 5 Efeito do tempo de reagao da dosagem de oxigenio e da distribuigao da dosagem de oxigenio entre primeiroe segundo estagio no ganho de alvura da PreOz em duplo estagio I Figlrfe5 itrt nr actirriir7 kgr r rrr

oxygen dosage distribution betiveen first and second stage on tine dacjvle stage preQz brightness gars

0

0

Rti

W

C

2 1818O 500 kPa

0 24 360O 506 kPac

E v

0 2 r 11O 506 kPany

CC

o 92 0 20506 kPa

R

md

1

534 1534 3434 Tempo min

Figura 6 Efeito do tempo de reagao da dosagem de oxigenio e da distribuigao da dosagem de oxigenio entre primeiroe segundo estagio na perch de rendimento da Pre0em duplo estagio I Figure 6 Effectof reaction time rzxv7er7 dosageand oxygen dosage distribution befUieerr first and second stage on the docrbie stage preDyield

loss

Page 13: €¦ · 115G10r Impacto da implementaao de um Segundo estagio no desempenho da deslignificaao com oxigenio Impact ofa second stage implementation on oxygen delignification

a ocv a

UCt CC

U

W w

440

420

400

380

360

340

534

x1818O2500 kPa

360O 500 kPa

11 OZ 500 kPa

1534 3434 Tempo min 1rne mirr

Figure 7 tteito do tempo de reagao da dosagem de oxigenio e da distribuigao da dosagem de oxigenio entre primeiro e se

gunda estagio na eficiencia da Pre02 em duplo estagio Frgur 7 Effect of reaction tirrt oxygen dosage and oxygen doszgedistribution between first and second stage on the double stage pre0 efficiency

1818O 500 kPa048

w 0 41x

360OZ 500 kPaVi y

J y

034 x 11O 500 kPa

Q27 20500 kPa

020 I

534 1534 3434 Tempo mint

Figure 8 Efeito do tempo de reagao da dosagem de oxigenio e da distribuigao da dosagem de oxigenio entre primeiroe Segundo estagio na seletividade da PreOz em duplo estagio Figure 8 Effect of reaction time oxygen dosage and

oxygen dosage distrrhErtian between first and second stage or the double stage preDselectivity

Quadro 6 Condigoes a resultadas da deslignificagao com oxigenio em duplo estagioTable b Double stage oxygen deiigrification conditions andresrrts

P I 1 11 I I V

l i 0 1 0

1 2 3 4 5 6 7 3

Consistencia Cossrcl 105 105 105 105 105 105 105 105

Tempo min rvemin S34 534 1534 1534 3434 3434 3460 3460

Temperature C 1 TrtrrG 98105 981051 98105 498105 98105 98105 98105 4981D5NaOH 20i 20 20 2D 20i 2Oj 20 20Mg50 015 015 D15 015 015 015 015 015

O 11 20 11 20 11 2O 11 20Pressao kPasrkP 500 500 500 500 500 500 500 500

Teor de soliclos ialciscrtt D50 052 059 054 058 061 062 06D

HexAsmmolk0 i 4 s nmork 607 617 622 564 605 570 596 606

pH final r 122 122 121 121 120 120 118 119

Perch no rendimento I lcilass 2 21 22 22 24 23 26 25

Numero kappa 1rnn 118 119 110 112 109 110 108 109

kappa kar 65 64 73 71 74 73 75 74

Viscosidade cP rVcecril cP 421 445 358 331 324 343 236 298

riscositlade cP l rslsitrrP 172 148 235 212 269 250 307 295

Eficiencia lo IilfirrenrV 355 350 399 388 404 399 41D 4D4

Seleh ud kappaJud visc Irar ws D38 043 D31 033 D28 029 024 025

Alrura ISO i 8rrtlxoess SO 423 421 458 453 466 460 470 466

Ganho de alnira 150 rih r 5 sir 150 64 62 99 94 107 101 111 107

Extratios em acetone 022 023 025 019 022 026 025 022

GOr

0

aW

O

Page 14: €¦ · 115G10r Impacto da implementaao de um Segundo estagio no desempenho da deslignificaao com oxigenio Impact ofa second stage implementation on oxygen delignification

Quadro 7 Resumo dos resultadas da deslignificagaa com axigenio em dupla estagio cam excesso de axigenioTa11ie 7 Results summary of the doable styge oxygen deiignification UVjit oxygen excess

Consistencia Cerrtrnr 105 105 105 105 105 105

Tempo min Tr1a i1ri1 534 534 1534 1534 3434 3434

Temperatura C Taizmrarura G 98105 98105 98105 98105 98105 98105

NaOH 40 IUaON 20 20 20 20 20 20

MgSO ll9yS0 015 015 015 015 015 015

0 o0 1818 360 1818 360 1818 360Pressao kPa Pieurr kPi 500 500 500 500 50D 500

Teor de solidos 5olhisalteni 065 052 054 055 059 061

HexAsmmolkg lhxV mmoilcr 610 605 562 605 566 573

pH final FrrriH 121 123 120 121 120 120

Pertla no rendimento riald loss 23 22 24 24 25 24

Numero kappa Kppanuntar 113 113 107 108 105 106

4 kappa kappa 7 70 76 75 78 77

Viscosidade cP Vscosih cP 372 378 318 326 306 31

viscosidade cP rscosit cF 221 215 275 267 287 283

EficienciaiI ffeietcy 383 383 415 410 426 421

Seletiv ud kappaud visc rL unit 032 033 028 028 027 027

Alvura ISO I ltns SG 455 447 486 481 494 485

Ganho tle alvura ISO 8rinhtness Gard Ir 96 88 127 122 135 126

Extrativos em acetona a Ettractiesin acetona 019 020 018 022 021 017

O

O

is

ti

aw

C

Efeito da excesso de dosagem a de Pressao de oxigenio no

pracesso em duplo estagioexcesso de dosagem e delie5sao de CZ resultou em

efeito muito hositivo no ganho de alvura uadro 7 Fig 9

e nao teve efeito significativo na perch do rendimento Fig1do processu em chiplo estagio Obtecezfeito positieo na

eficiencia de deslignificaao e negativo na seletividade Fig11 e Fi L Para uma dadadisagem de Oz o excesso cie

Effect refexcess ofxygera dosage acrd rrxvger pressurenn 1dre double stage process

heexcess cifQdosrrgc andrUssatire hccc cryositive efecton the briglzfness giz TabXe 7 Fi 9 cxncl

hacl nrsignccrnt effect Un the rnrhlestrge7ocessyieldfuss Fig 1 rjIlhxrl u vsitive effect on cleligracatinetreienevcncla rtegutitiecanerra its electivit Fig 11 irncf

Fig 12j Fcrugiven Occasage the excesscf7ressurE

160 181OZ 7505DD kPa

o

Qo 40 11Oz500500 kPa

ca 120

Q X 20500500 kPay

es

w 8

C

psC

4

534 1534 3434 Tempo nlin

Figura 9 Efeito do tempo de reacao da Pressao de reagao da dosagem de oxigenio e da distribuicao da

dosagem de oxigenio entre primeiro e segundo estagio no ganho de alvura da Pre02 em duplo estagiofigure 9 Effect of reaction time reaction pressure oxygen dosage and oxygen dosage distribution between first andsecond stage onrhe double stage pre0brightness gain

Page 15: €¦ · 115G10r Impacto da implementaao de um Segundo estagio no desempenho da deslignificaao com oxigenio Impact ofa second stage implementation on oxygen delignification

Quadro 8Resumo dos resultadas dadeslignificaaocom oxigenio emduplo estagio com exCesso deoxigenio e excesso

de pressao Tabfe 8 Results surTUnanofttedouble stage oxvgar ietrgnifrcatia7 vith oxygen excess and pressureecess

e

Consistencia t 105 105 105 105 105 105 105

Tempo min 17rrne rrrr 534 534 1534 1534 1534 3434 3434

Temperatura C TrnrortrrG 98105 98105 98105 98105 98105 98105 98105

NaOH i l IUaDN 2O 20 20 2O 20 20 20

MgSOq I1r5r 015 015 015 015 015 015 015

Oz l 0 1818 360 1818 1818 360 1818 360

Pressao kPa PrestrllPi750500

750500

750500

500500

750500

750500

750500

Teor de solidos l SrlilsccilterN 054 051 057 058 057 058 059

HexAsmmolkg Hefl rrrolk7 574 569 577 577 574 609 562

pH final FrrlpN 120 120 119 119 118 117 118

Perch no rendimento riYLlsc 25 25 26 24 25 26 26

Numero kappa Itatpailrunlai 110 111 104 109 106 102 103

4kappa 3ko 73 72 79 74 77 81 80

Viscosidade cP VicotF 351 357 299 314 304 268 288

viscosidade cP v iscosrh cP 242 236 294 279 289 325 305

Eficiencia l ffrciery 399 393 432 404 421 443 437

Seletiv ud kappaudvise

rrt k po2 rnitr5c ulit030 031 027 026 027 025 026

Alvura lo ISO IEtrcrhtnass lS0 478 473 506 486 502 514 511

Ganho de alvura o ISO Frihtnass Grn 1tiLi 119 114 147 127 143 155 152

Extrativos em acetonaIExiracfivesrnacetone 021 022 019 020 018 018 020

pressao teve efeita muito benefico no ganho de alvura e na

eficiencia do processo Quadro 8 coluna sombreada sem

grandes przjuizos seletividacle e rendinlento

Portulto oecesso de ozigenlo produz mais resultados

quando ha tun excesso de pressao no sistelna caplz de dis

So1Ver eSSe OZlge1110 11U111 S15te1117elll dtlpl0 ZStl1CIlI

Bois nlisturadores nrtlito mats facil operar comecesso de

oxigenio Alem de mais um sistema de mistura e possie1

Operar o S1S101118 CO111 grachellte de 1lT0SSR0 1510 d CO111 1111121

pre5aomail alto noprimeiro estagio e mats baiza no Segun

do maior pressaonoprimeiroetzgio fatTorece a dissoluaode mail oxigenio uo inicio da reacao quando 0 ozlgenlo e

mail necessano Yortanto surereseo use depresses nlais

elecalasno primeiroestagw de reiaopreferlvelmentecom

tun pequeno ezcesso de oxigenio nessa primeira etapa

hail u very berlfrcial effect rrn tf7c Grghtness gain and

ranross efftcrenc Table shcrczedcoluran lvithrut

a greatirnaisnaent in tcrms rafselcctilitx andvteld

Tliefefrrethe excessnfoagenrodaces better fesilts

when t1ere is an excess ofpresslrrein the system capcxbleofdissolving thcdt oxygen In adouble stage system with 70

YT4LXeYS It IS in1Cl7CaSliYt0oJBYatG tiVltl exCLSSffOkytC72Besides anadditional naixingsystem it isTossihle tocpe

ate tlae systemuithressuregtadient iewith a digre

7ressure in the first slabeancf tr lnlverrnein the second

stage Thyhigher3tsarxin the firslstagefavours dissolu

tirn afa lurbei unactrnt ofoxgerrathe reaetiar beginningwhenogen is mor necessary TherEfore the z4eofhrgherrcssures in thefarst reaction slccge is suggeslearlEfErablvith asmall excess ofoxygen in thisfirststc

r

0

aWa

C

Page 16: €¦ · 115G10r Impacto da implementaao de um Segundo estagio no desempenho da deslignificaao com oxigenio Impact ofa second stage implementation on oxygen delignification

30a x1811OZ750500 kPa

27a

1 1ioZ 5aa500 kPa

24m

X 2pl500500 kPa

2 1X

x

L

18

534 1534 3434 Tempo min rime min

Figura 10 Efeito do tempo de reacao da pressao de reacao da dosagem de oxigenio e da distribuicao da do

sagem de oxigenio entre primeiro e segundo estagio na perda de rendimento da Pre02 em duplo estagioFigre 10 effect of reaction time reaction pressure oxygen dnsae oxygen dosage distridutiolbetvveerr first and

Sect rU tdcleS Ori llrNcU11r7jtf y lrJCl Ifi

450

Ze1101 750500 kPa420

W

rX

X1 1 C2500500kPa

cat

W 36 x oJ0500500 kPaX

33Q Tempo min rrrrnr

Figura 11 Efeito do tempo de reacao da pressao de reacao da dosagem de oxigenio e da distribuicao da

dosagem de oxigenio entre primeiro a segundo estagio na eficiencia da PreO2 em duplo estagio FrgirrelfEffect of ruction trine reaction pressure oxygen dcsale andcycjet usage istributicn rtetween first and second

1yf eS 011 h fUI il Sti7fci71e elfrciency

048 181t4r

x 750500 kPa

a 40

5aa5aokPa320

y

ca 500500 kPa024

r

016

534 1534 3434Tempo min lime min

Figura 12 Efeito do tempo de reacao da pressao de reacao da dosagem de oxigenio e da distribuicao da

dosagem de oxigenio entre primeiro e segundo estagio na seletividade da Pre02 em duplo estagioFilure 12 Effect of reaction time reaction pressure oxygen dosage and oxygen dosage drstri6crtion between fist and

secorxl stage vn the dvtrble stage pre0selectivity

Page 17: €¦ · 115G10r Impacto da implementaao de um Segundo estagio no desempenho da deslignificaao com oxigenio Impact ofa second stage implementation on oxygen delignification

BranqueamentoTres amostras de polpa tunaobtida na condi4ao de des

lignificaaocom oxigenio cle referenda da Suzano outra

obtida na condiao de deslignificaaocom oxigenio em

duhloestigio oonsiderada iitima e outra na condiilo btnua

corn ezeesso de ozieuio foram Uranqueadas pela segiiencia atual da 5uzano DHZ1PCDs caractesisticas das ties

polpas apps a deslignificaraocom oxigenio estao mostradas

no Quadro s oondicues aplicadas no branqueamentoforam aquelas de prgjeto da nova linha de branqueamentocla uzano Quadro 1ieceto pe11s dosagens de reaentes

que forum ligeiramente alteradaspara alcancar o oliietivo de

ahtua de 90oISO

BlercitzgThree pzelp scrrrzples rreoftltertohtcrinrdfrnm Srr

zcrrrorEfrence oxgerzcelnifrccrtirln arrotdzer one frnrnu double stage axgen clelignificcrtion rocess cnnslcl

crczd he un optirrrriraz arrzple cxr7d tJethird ore froraathe nptirnz rzz condition aith crr ercess ofaxyger were

bleached by Srrzcxrospreseszt sccluerrce DNPODThe

characteristics cf the threepulps after oxygen delignificatinn urc shotivrr in Table p The corditiosappliedto bleaehirrg crrc those clf Suzanosnew bleaclairrg lure

project Tulle 1Jl except for the readcnt dosagesrvlzich hctiebeen slightly crlterecl to reach thetaretbrightness of1LSO

Quadro 9 Caracteristicasdes polpaspredeslignificadas cam oxigenio nas candigoes operacionais atuais da

Suzano estagio unico e nas condioes otimizadas de um processo em duplo estagio com e sem excesso

de oxigenio TaJle 9 Characteristics ai oxygen predelignified pcrlps underSuzanaspresent operating conditions singlestage anal urrcler the vptiritized onclitrvns vt a clorrble stage prvcass vvrth andrvrthvrrt excess of oxygen

r r i

Consistencia I Consistency

tY r r

r i r

105

sT r r r r

r i t i

105

I r r r r r

1r r ro i t

105

Tempo min Time ruin 46 1534 1534

Temperature C Temperature C 98 98105 98105

NaOH o l NaON 0 20 20 20

MgSOq I MgS04 a 015 015 015

Oz o l Oz 0 20 11 1818

Pressao kPa Pressure kPa 500 500500 750500

Teor de solidos Solids content 0 051 059 057

HexAsrmnolkg l NexA s nmrolkg 601 622 577

pH final final pH 124 121 119

Perch no rendirnento Yielrlloss 20 22 26

Numero kappa Kappa ncrmber 122 110 104

kappa I kappa 61 73 79

Viscosidade cP Viscosity cP 372 358 299

viscosidade cP iscosity cP 221 235 294

Eficiencia l Efficiency 333 399 432

Seletiv ud kappaudvisc

Seiectiv kappa unitwisc unit028 031 027

Alvura ISO Brightness b SO 439 458 506

Ganho de alvura ISO Brightness gain o SO 80 99 147

GOr

0

aWr

O

Page 18: €¦ · 115G10r Impacto da implementaao de um Segundo estagio no desempenho da deslignificaao com oxigenio Impact ofa second stage implementation on oxygen delignification

Quadro 10 Condigoes gerais de branqueamento pela sequencia DHTPODTafile 1d Cereral hleachilc corrr7tiorss leerDrjP01D seglrerce

Consistencia o Crs 105 115 112

Temperatura C l TemveratureG 85 85 80

Tempo min Trrne min 120 60 155

NaOH kgtsa NaOH kqclr 11

Oz kgtsa O kgclt 4

HzOZ kgtsa HO kq di 5

HzSO4 kgltsa HSO kclaclt 6

CIOz kgltsa J C10kqadt FK018 Var

NaHS03 kgtsa NlhSO kctadr 23

dosagem otimizada para o ohjetivo de ahnira cle 90 ISO opfinxzed dosage forthe target brightness of 9vUSO

Quadro 11 5umario dos resultados da branqueamento para alvura 9D ISO

TclL CclCliUiiillli11O1 1 illtll

r

0N

0

aW

C

DHTPDD DHrPOD DHTPO0 GanhosPerdas

simples refeO Duplo 0 oti Dupla 0 otimizado Ouplo0z

renciamizada excesso Oz otimizada fl

Resultados metlios Aeraa t 8511trrtiL

t C1D J POD GalasLosses

Slrg P t7 eerfeI ircle D oafi

rzPC

DoU7reO ocrtirIef

U excess

Double Qoptrmlzetl o

CIO kgltsa C10 kclarlt 1233 1147 109 70

HzOz kgtsa HOz kg dt 45 45 45 0

Oz kgtsa 10 kgiadt 216 216 360 0

HzSO kgtsa NSO k7dt 18 18 18 0

NaOH kgltsa IUrOH kadt 1107 1107 1107 0

Viscosidade cP Iisroslt cf 225 201 173 107

Alvura ISO Errglrtnesc 150 900 90 900 0

Reversao ISO heerion 10 23 22 22 43

N kappa h1ruurie 09 08 07 111

Rendimento via COT951 949 948 21

cd r t lOCr

OX da polpa kg CItas171 162 159 6 4

irPtrlr OX kc I

Solubilidade NaOH 598 97 96 105olttblitIn 11lrON

N de cobre g CuzO 100g polpa 0 30 0 30 0 29 0C hhei r u c 0ri11uriloCarboidratos glucanas 838 838 840 0GrhhrAteialrunsiCarboidratos xilanas 16 2 16 2 16 0 0

HexAsmmolkg I NtA irrrnclkrl 50 60 62 200

DDD tlo efluente kg Dztas 240 215 203 104Effluent CIL k DhdCor do efluente kgPttas 79 70 64 114Effluent cvlvur k4 PtiJdtCDT do efluente kg Cltas

159 146 135 82Effkent TUC k CibCt

ADX da efluente kg CItas040 036 035 100

EtfluentAOX ka Ctbdt

incluindo tamhem a perda de renclimento na pre02 so including the yieldPossrtpre02

Page 19: €¦ · 115G10r Impacto da implementaao de um Segundo estagio no desempenho da deslignificaao com oxigenio Impact ofa second stage implementation on oxygen delignification

No Quadro 11 saomostrados osresultados comparativesdo branqueamento realizado corn as polpas deslignificadascomctiigenio em iuiico estagio referenda e em dupleestagio com e sem excesso de oxigenia Verificase que a

qualidade dapalpa branqueada medida pela viscosidade final

solubilidade em NaOH o reversao de ahura conteiido

de grapes redutores conteiuio de Hels e composicao de

carboidratas naa foi significativamente alterada pela forma

Como foi reafizad7a preCz Heave umafieira perda de

rendimento nos cases onde o otigenio foi utilizado maisin

tensamente porem aperda foi ponce significative Par ouno

lade o tear de 01 da polpa branqueada foi ligeiramente re

duzidupolo usointensive do zigenio que baitou a demanda

de oloro ativo em razao de a polpa enharno branqueamentocom ltappa menor

grande beneficio do use intensive do oxigenio nom

processo em duple estagio foi a rechiaoda demanda de di

itido de cloro emO861grtsa no processo em duple estagionormal e de 113 kgitsa no processo eau duple estagio oom

excesso de ozienio economic de 071tsa de CKzdevida ao use excessiode otiienio11qkg Ozitsa a maiori

nao parece justificavel especialmente em razao das dificul

dades operlcionai5 cau5adas polo use ezcessivo de oxigenio

que incluem use de pressoes muito elevadas diticuldade de

irristura formacao de canais preferenciais e dificuldade de

laaemda polpa Portanto o use do processo em duple es

tagio simples parece main justificavel hois economize 086

1L7c k z tsa sem nenhum canto adicional de otiigenioNotese tambem que o seundo estagio de oxigenio

tem efeita positive na qualidade do efluente medida pelosvalores de AOX car DQO e TOC do efluente combinado

do branqueamento Para o processo em duple e5taio sem

excesso de oxigenio verificouseuma reduao de810

desse5parunetros em relacioaoprocesso referenda luadro117 Tail benefieios foram proeenientes cla redu4o clo ni

merekappa e do ganho dealura que derivaram do Segundoestiiocle otiienio

AVALIACOES DO PROCESSO

Tratamento do ERtente Estagao Tratamento de Efluentes

Uma avaliaao paralela das condioes do efluente nos

ultimos q anonnos levy a novaspesicese cluestionamentosOs gargalns nos efluentes per aumentos de produraodevem

ser tratados com cuidado uma vez que podem causar maior

assoreamento das lagoas de tratamenta de efluente com

risco de reduzir drasticamente o tempo da retenopare

trltam onto

remocao dente lodu assoreado foi a mellior solu4aopare aumento da capacidade de tratamento dos eflueutes ua

Suzruie De quakluerforma a limpeza das lagoon econdiilo

Table II sholsthe comparative reszalts ofbleaehingcartied glut with pubssuhrnltted to single stage refer

ence and doarble stage oxygen delignification with

and witlaoaat excess of oxygen Lt was found oaat that

the bleached pulpruality measured byfiraal viscositysolubility in VaOH Shrightness rovesinrcdurirggroups content content of NexA s and citrholavdrale

corahosition votes not significantly altered as a function

of the inaypreOias peformed There was a slightyield less in thovercases whernygcn tivrxs tracrre nten

sively users but the loss was littlesignficant Cn the

ether hand the bleached pulp OX contentiia5 lightlyredatced by the intensive use ref oxygen tvhich lrwtcd

the active chTnrirae derrrarad drae to the fact that the pulphcrd c lcwcr kappaahers sent icy bleaching

The great benefit from the intensiie use ref oxgenin ct druble stage process was the reduction in c7alorine

dioxide demand by h6hgadt in thc normal dczrh1e

stage prneessand by 13kgail in the double stage

procesiwith exeessofoxygen The saviragsgflS 7kgadtofCICI due to the rise oftarzErcess ofoxygen 1 4 kgCudi rnnre do not appecxr to he justifiable especiallin view of the operating difficulties causedby the use ofan exress ofoxygerz incheding applicatirn ref too high

pressures mixingdifficzrlt chcannellingandpulpwashirrg diffZeulty Thereforerasing the simple dcuhle stage

process seems to be morejustifiable as it savesl8tkgCZCadtizthoutenv additional oxygen cast

It was also observed that the second oxgNr stagehas a positive effect rn the cfffarent duality measured

bSACk colour C4D and TCC values of the combined

hleachingeffluent For the double stage process wilhout

anyexce nfoxygen arlducl i on oftheseparameter5 by81Juwas found out compared to therzferenGeprocess Table lf Sarah benettsreszahedfram a reduction

inkrppcr nurrabe crswell asforsr thelrighlnessgrainbath derivedfrora the seennd oxygen stage

PROCESS E frAL UATIOIVS

Eftcent Trerrtntent Effluent Treatirrent Plant

4lxarallel cvaluatirracfeffluent conditions in the

past 4 years leads us to new positions and questionsThe effluent botileneclsresulting from proczrrction in

crtasesshould beheated tivitlr care sinctthe eflluentrt2cry cause agleater rnz4ldEpostt in lliefflxent trecriment

lcagarzs which rracty Clrca7tTerathred2aeethe treatment

etentiara time

Removing this silted app sludge toes the hestsrlutior

to hxrcase the effhrent treatment capacttt atSuzcano

Anyway lagoon cleaning is aoacxtrcmcIirrzportant

r

aW

C

C

Page 20: €¦ · 115G10r Impacto da implementaao de um Segundo estagio no desempenho da deslignificaao com oxigenio Impact ofa second stage implementation on oxygen delignification

extremamente necessariapara o tratamento de efluentes eln

condi4esnornlisde fabncacao de celulose ou principalmente cluando se busca o aunlento de procluZO

Lavagem da manna escura

s melhorias doprebranqueamento com a aplicaaode

duplo UZ objetivando econonuadereaentes cluimicos emelho

ria de qualidade junta cam as melharias na efluente feral da

fabrica justificaraln o investimento para aunentode praduaaate7x0tsaano Por outro ado foram recomendadas outran

medidstunbean implementadas no lnlbrto do tratamento dos

efluentes com vistas a maior flexibilidade do processo

11V8fei11 d8 11t1S521 1118rr0111 e ell C1Ll21Se todaS ati tdbrl

0415 Llll1Olltt de lr5alo d0prebrAlklUCalilellt0 Clue Cleve

ser trabalhado Quando a polpa escura e mat1lvadla polpaconsame main reaente e nao alcauaas alvuras especificadasnoprebranqueamento registrandosem aior consumo dequimlcos no branqueamento para zZ obten4ao da alvura prescritaA candutividade do filtrado daUltrawasher 1 e unlaboa refe

re11C1R pSTd Se 8V2111Sr d pettOT1nfl11Ce cla 121dClll1119StG 0St8Ll0

1Fig13Polese consulerar comp boa condutiidade neste

filtrado quanda a mesnla se situar abaixo de 25000 mscm os

efeltos nao clams noprebranqueamento elranqueunellto

Resultados na fabrica antes a apos a instalasaodo duplo OUs resultadoencontrados em laboratono foram as

sertivos 7uando projetados para o aniliente de fabrica

redu4ao do consumo de 1lciz em 11 foi suficiente

para reduzlr 1o cle DBO no efluente zeral da fabrica e

condition for effluent itcutnrent underrornzal pultrraartrfcrctrrrirrg conditions especially wheNZ c productionrcrease is airredut

Darkstock washitrgTheprehleaclring irnpirwerrentresultirrfroszccr7leO

crpplicatiorraimingulchelnicaltECgEntsarirlasaruagalalitimprrwement along ltiitkr the irrrprovernerts in the generalmillefJirent irwejrsliiedtGte investertfcrairvciticYzncreczse to 575010adtvcrCn the other hand firpthermecrtiures have beenrcoanmencledundtoken witrrenardto efftrrenttreatrrrent uirraing ut greater irocess flexibility

I3rrnvra stock kvashing is at alnanst all traillc a pc

bleuching hottlcneekHautshould he tivorkedut tTlzen the

darkpulp is badly washed it consumes alcarer rrnoarnt

ofreugertdoes Trot yield the specified brightrless valzaes

atprebleachingand causes a higher chemical consunsp

tion to yield the sarzehrightnese value ut the bleachingplant TheIltrcnrasher Iflltrtxie conductivity is ix goodreference to evalaacale usliingperforrnunce irr this stage

Fig 13Condzzctivity can he ecnsidered to he good in

this filtrate 1herr rtis h elorti 250f10 riaslcrn1 the effectsbeing clear n both prehleaching Lind bleachrng

Millresalts befire rnrl ifter double Uz instcrllatinn

TIelab resarlts lucre assertive tivherlarr71ected to the

rrlillemirorvrtent Thereductiorz in C10corszrmptioraby IIwas enozrgh toreduce I3UD by 10 ira the main

mill effluent as well us to irzcrcasepulp post PreO

From 1111212001 142412To 25102004 142412 Sample Size 1

0

0

ti

rW0

C

45004

aaooa

35000

30000

25000 r

20000

9@

15000

1 oooa

5Fy

n

t n

V

11r12l2001

outcti

l r

a X RangeOutCtl

CL

OutCtl1133UCL1E4CL4331LPLO

111122002 11122003

231ai0004 MSICM Time 5oan 1049d

Figura 13 Condutividade do filtrado da Ultrawasher 1 mscmde dezembro2001 aoutubro2004

Filree 93 litraiasiler 1 nlscn1j filtrate conductivity fromLecernber 2001 fo Clctoher

2004

Page 21: €¦ · 115G10r Impacto da implementaao de um Segundo estagio no desempenho da deslignificaao com oxigenio Impact ofa second stage implementation on oxygen delignification

Quadro 12 Resultados na fabrics

on

1

Iledia mies1120 1649 1142 3075 2212 22J2 JJiJI

Desvio Cdro 265 125 096 512 512 656

Media duplo Oz 1008 1635 975 4039 555 1078 1632 6471

Desvio Daiatiun 188 095 100 177 224 200 1097

DiferenalDiffereilce 1110 086 1718 2388 3923 1367

a e

Ivledia Antes1215 1199 2350 4625 3577 2699 1873 4953

ilfor

Desvio Dry atioil 350 328 560 742 449 444 153 315

Media duplo Oz 972 2237 3210 4155 2646 2401 2004 5297DiuhC arcr

Desvio l Ceration 326 438 575 679 388 238 205 291

Diferenaltrr 2492 4640 2678 1130 3519 1240 656 649

aumentar a alvura da polpa apps PreOz em6ioHouve

aumento na eficiencia dedeslinificaciio em cerca de

21o que possibilitou atuuento de hrodu4ao de celulose

visto atenuararalosna linha de fibras viscosidade

da polpa foi ligeiramente reduzida nos digestores com o

aumento da producao siesta epoca entretcnto nco afetou

a eiscosidade da polpa branquecda uadro 13

CONCLUSOES GERAISNa elpeotativa de aumento de producao em Suzann

Para700tsaano foi sugerida a implantccao de um

seundo estagio deoigenii para reduzir i consumo de

ditido de cloro em cerca de U8lUkgtsa e reduzir a

cargo orguiica do efluente em8i1Esta aplicacaodaria tambem flezibilidade ao processo para absorver

parts dos variaces da qualidade da polpa vinda do di

gestore da lavagem da Ultrawasher 1 Este investimento

foi realizado com partida do duplo Oz em etapas sendo

qua ailtima etcpc foi completada em maioi3007

O noun rector poderia ser implantcdo antes do re

ctor atual estando preparado para trabalhar com maior

pressao que o atual de tal forma a permitir um gradientsde pressao entre os doffs restores sendo maior a pressaono primeiro rector A decisao foi de implantslo appso rector atual por questies de espaco fisico na plantsiucrementando o tempo de reacoo

brightness by 65There titias arrircrease indelignification efficiency by approxirraately 20tihict

rncrele passible an increaeein pulp production since

it reduced fiher line bottlencks Pulpiiscosidyj rvs

slighth reducczn t12e c7xestErs as acrrsequencef

prrductinn increase at that time but it did not affectbleached pulp viscosity see Table 12

GfNERAt CONCLU510NS

In the prospect cifa production incYease to 5O

adtyearat Suzann it titicrc suggested to if7trnclaaea second

oxygen stage in order to reduce chhrinedaoxidcnsunp

tion byapprcxirrrately0810kgcrdt as well as toredrece

the organic ffluenl charge by81JThis applicationaould also irraparl flexihilit to therocess in ardEr c

rbsorl apart cif thecucrlity variations ofthepulpcnaingfrom thf digestsranatheLJltra7vasher 1 This inuestrraent

vcs made bystpris iviih the rarrble Oz startupthe Tcxst

step having been cornpletcdin Mcxy2XJ7

The new reactor might have been introduced befirethepresent reactorcrurwruld bcprcxzred to operate at a

higherpressure than thcpescntcnc sn as to allow apres

sure adient betveen the faunrcactors the first of1hich

woatZd tirnrk at cz highs rprcssureHntiverdue to scarcit

fpl2ysiczxlrom in theplant it vczs decided try introduce it

cer the pr sentreactot increcxsirrg tFureaetinn tune

r

0

aW

C

Page 22: €¦ · 115G10r Impacto da implementaao de um Segundo estagio no desempenho da deslignificaao com oxigenio Impact ofa second stage implementation on oxygen delignification

0rr

0

ati

W0

C

Fui sugerido o use de um gradiente de temperahtraentre os doffs reatores mail hairy no primeiro e nrlis alt7

nu segtuldo sendo clue a dose total decligenio deveria ser

distribuida entre os reatores de przferealcia egiiitativanlenteEste ponto foi observado

Somente a inchts5o de um noun rector para alrebranqueamento naa seria suficiente para reduzir a DBOS do

efluente beryl da fabrica para as necessidades de producaa de

575000 tsaano mantendo as especificasyoes do efluente de

Saida Portanto foram trabalhados outros garbalo5 prillci

palmente na propria estaaade tratalnento de efluentesApenas melhurar oprebranqueunento cum a aplicacilo

de duplo OZ objetivando ntelhorias na qualidade da polpa e

reduaode custas no branqueamento justificou o investimento

para aumento de produqiocle i7iQf0tsaano Contudo caltras

medidas foram aplicadas levalldo a fabrica a maior flexibili

dlle Ilia prucesso tratallili1 aS Cit1151deraZS lZada5 para a5

lnelhores caracteristicas do efluente no meio ambienteOs resultados eucontrados em laboratcriuforam asserti

vos dutuldapnjetados para u ambiente defbrlca rechllodo ccrosumo cleClcZ em 11foi suficiente para reduzir 10

de DBO no efluente geral da fabrica e aumentar a alvura da

pulpy apus PreOZem 55Houve aumenta na eficiencia de

deslignificaaoem cerca de 24o que possibilitou aumento

cle prochlio de celulose isto atenuar garalos na linha de

fibras A viscostdade da polpa foi ligeiramente reduzida nos

digestores cola o aumento da produ4ao nesta epuca entre

tanto nao afetou a viscosidade da polpa branqueada

AgradecimentosAgradecemos o apoio financeiro oferecido pela Finan

ciadora de Estudos eFrujetos FINEP i

It was suggested to arse cxtcnzperature gradient be

ttvicenthe ttivo reactors ieaZotiver temperaturein thefirsireactor arda higher one in the secndone obscruing a

ptejerably egatitable total oxgen dosage distribartiot be

tween the reactrns Thas point tvxs duly complied withJust tleinclusion ofa new prebleaehitgreactor

7vratldnot be enough to reduce BDD ofIhe general mill

eflluentfrthe requirrrzents ofprodaiction of7500

adlyear maintaining the outlet EfJ7uent specificcttionsTherEfore other bottlenecks have hegira tivorked cat espe

cially at thecfjlirent trecrtmettt station itself7zrst theprebleaching inzprovesneratJappjzir7gdoatble

t alining at pztlp quedity enhancemeni and a redatetinn in

bleaelaing costs has jarsted the investmentfor theprodatctinn increase 5S1tXl acltryear Hativevct other measures

hcxve been taker2 for the mill to hcxue areaterffexihility in the

ptocss Ley treating theconsiderations taken intoaccountforbattercfftuent characteristics in the environrrent

The luh result tivereassertive vvhnprojected to the

mill envirnnrnent The redaiction in GIUp consumption hIrI1 nas enough to reduce SOD by 1J irr the generalmilleffluent as tivellas trrinsreasE paalppost PreC brightness by 65There vas an increuse irr delignifacratronefcteacy by approximttrltfowhich made passiblean increase inparlp prodarctian srnce it redztced fiber line

1ottlenecks Pulp viscrlsity was slightly reclarced in the

digesters as a consequence ofprodatctirn increase at that

time but it did notafect bleached pulp tiiscositJ

AckrrrrwlerfgrrzerYtstheackrrotnledge thefiniracial support clfcrecl bylinanciadorra de Estucaos Projelos FINEPj

REFERENCIAS REFERENCES1 Bolihiint R1 EatendcdOrygerz Uelignificcation with thefryTiacMProcessIJy9 Tappi PulpCottfereltce Procczclilts 419

1999

3 Eiras Iti nl11 Nlounteer Hentorim CrColodette JLGonude JLEfecao del Cbntcrrido de Hcrx1rr deLignina err la

Perfrnurciade la FaseUde t naPcrsta El Papel 104S 1103

Iribarna J ScluozdzrLR High Presrtare Uxvgen1caignrfcation of1Criaft Yrslps I Kirrecties Tappi Fttlp Colttarancz Proccadings12 199

3 haar tiECoolLG11lenintan 114itlBriltlc DLJournal oY GoodChemistr Tclmolog 11141 44463 1991

4hleppz PJ hc challenge vfapplyingTrnlysulphideptdplrrgtvith4Cand irxygen deligniftccstion irzfutrrrekratmills 1994 PulpingConfrnczAIhESsion 1994

3 hraYt P Pulp car Pctper lfanufirctarrc Vol 111cDonald RiT eclitol1 d ed McGrawHillBook tompany Nzsv Yarlc 1967 p

ti i

Li YLFttlunlamt Rantonel RToikhanen LOpfinsicationoJttivostave oxygen delignfccatiors unct ats activation Inter

national Ptilp Blaaclung ConfaanczVol 193 1996

8 Pillia O Vilpponan Vzlunaa J Tire twostageox7gen delignitiecttiora process and recent experiences International PttlpBleachiltg ConfraceVol 1 lii3 1996

9 ThrrenA Cetebratirzg 101oxygen delagnification systerraslmhttplrivakerkvrncrnctInternctlDisponiicl em2420Q7

MccliaCcntrcrrcaturestoricsPulpingCclcbrating100oxgcndclignificationsystcroslttm20tG

10 norinen T Telentan FageashomP Buchert J Telilcanen R1 Jetectire1rdrul rsis qflreaenrnorris acidgroups arrd its appli

ccrtirnr in ECF and TCF bleachingqhrcxftyrrlps Proceadings International Ptilp Blaaclultg ColiterncaTappi Ph143l

1996