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ESTANDARIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO DE LA BROCHA PROFESIONAL 5” DE INDUSTRIAS GOYAINCOL LTDA”. RAÚL FERNANDO OSMA VARGAS DIEGO ANDRÉS RUSSI UMAÑA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS FACULTAD TECNOLÓGICA TECNOLOGÍA EN INDUSTRIAL BOGOTÁ D.C. 2014

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“ESTANDARIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO DE LA

BROCHA PROFESIONAL 5” DE INDUSTRIAS GOYAINCOL LTDA”.

RAÚL FERNANDO OSMA VARGAS DIEGO ANDRÉS RUSSI UMAÑA

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

FACULTAD TECNOLÓGICA

TECNOLOGÍA EN INDUSTRIAL

BOGOTÁ D.C.

2014

“ESTANDARIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO DE LA

BROCHA PROFESIONAL 5” DE INDUSTRIAS GOYAINCOL LTDA”.

RAÚL FERNANDO OSMA VARGAS Cód.: 20052077055

DIEGO ANDRÉS RUSSI UMAÑA Cód.: 20052077071

PROYECTO DE GRADO PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE

TECNÓLOGO INDUSTRIAL

ASESOR:

CLAUDIA MABEL MORENO

INGENIERA INDUSTRIAL

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

FACULTAD TECNOLÓGICA

TECNOLOGÍA EN INDUSTRIAL

BOGOTÁ D.C.

2014

Nota de aceptación:

Firma Director de proyecto

Firma Jurado 1

Firma Jurado 2

Bogotá D.C., 3 de junio de 2014

DEDICATORIA

Dedicamos nuestro trabajo de grado a:

Dios quien nos acompañó cada día y nos brindó la fuerza suficiente para realizar

todos los desafíos y propósitos que se presentaron en nuestras vidas

Nuestros padres y hermanos quienes con su apoyo, comprensión y consejos nos

han ayudado a formar como personas, quienes cada día nos han dado el respaldo

para seguir adelante, consiguiendo así muchas oportunidades y alcanzando cada

vez más las metas que tenemos en nuestras vidas.

Nuestras familias y amigos en general quienes con su presencia y ánimos, afirman

cada vez más el gran logro de graduarnos y poder superarnos en la vida.

Nuestros profesores de nuestros respectivos colegios, quienes nos formaron para

ser personas de bien, con grandes valores que forjaron nuestra calidad de vida.

Todos los docentes de la carrera de Tecnología Industrial que con sus

conocimientos, cualidades y exigencias, nos ayudaron a formar como

profesionales.

AGRADECIMIENTOS

A nuestra directora de pasantía de la universidad la Ing. Claudia Mabel Moreno

que con su experiencia, conocimiento, virtudes y disposición contribuyo a la

elaboración de este proyecto.

A la ingeniera Zaira Urquijo actualmente jefe de la planta de producción de

Industrias Goya, por su ayuda en el entendimiento total del proceso.

A todos los jefes de sección del proceso de producción, quienes tuvieron la

disposición de enseñarnos cada una de las operaciones del proceso productivo,

generando buenas relaciones interpersonales

A todos los operarios de las diferentes secciones, quienes nos resolvieron dudas

durante el desarrollo de este trabajo, y quienes a su vez se ganaron nuestro

respeto, y amistad.

RESUMEN

En la actualidad INDUSTRIAS GOYAINCOL LTDA., es una empresa que ha

tenido un gran auge en el mercado tanto nacional como internacional, con grandes

proyecciones de expansión y posicionamiento en el sector de herramientas para la

aplicación de pinturas. Por esta razón se hace necesario que la compañía

implemente un estudio de métodos y tiempos para lograr ejercer un mejor control

en la planeación de la producción que genera la gran demanda que presentan

sus productos.

Por la cantidad y variedad de productos que fabrica la compañía, se ha optado por

realizar la normalización de los tiempos de los productos que más demanda tienen

en el mercado, y es así, en este orden de ideas como se selecciona el estudio de

tiempos para estandarizar el proceso productivo de la Brocha Profesional 5”, ya

que este producto es el más vendido por la compañía y el cual ha presentado

inconvenientes que involucran fallas tanto en procedimientos de compras de

insumos y materias primas, como en procedimientos de elaboración del producto.

Para establecer la correcta ejecución de los procedimientos, se decide ejecutar la

documentación de los mismos, siguiendo la proyección documental de la

compañía.

De esta forma se realiza la implementación del estudio de tiempos del proceso

productivo de la Brocha Profesional 5”, y la elaboración de la documentación de

los procedimientos involucrados en la fabricación del producto y establecidos en la

proyección documental, en los cuales se han detectado falencias, con el fin de

mejorar los procesos y ejercer un mejor control en la planeación de la producción.

7

CONTENIDO

Pág.

LISTA DE TABLAS ............................................................................................... 10

LISTA DE CUADROS ........................................................................................... 11

LISTA DE FIGURAS ............................................................................................. 12

LISTA DE ANEXOS ............................................................................................... 13

Introducción ........................................................................................................... 14

Justificación ........................................................................................................... 15

1. GENERALIDADES ........................................................................................... 16

1.1. Problema ....................................................................................................... 16

1.1.1 Descripción ................................................................................................... 16

1.1.2 Formulación .................................................................................................. 16

1.2 OBJETIVOS. .................................................................................................... 17

1.2.1 Objetivo general ............................................................................................ 17

1.2.2 objetivos específicos ..................................................................................... 17

1.3 Alcance ............................................................................................................ 17

1.4 Metodología ..................................................................................................... 18

2 MARCO REFERENCIAL..................................................................................... 18

2.1 Marco Histórico ............................................................................................... 18

2.1.1 sector económico .......................................................................................... 18

2.1.2 INDUSTRIAS GOYAINCOL LTDA ................................................................ 18

2.1.2.1 Misión. ........................................................................................................ 19

2.1.2.2 Visión ......................................................................................................... 19

2.2 MARCO TEÓRICO. ......................................................................................... 19

2.2.1 IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS DEL PROCESO.

............................................................................................................................... 19

2.2.2 INGENIERIA DE MÉTODOS Y TIEMPOS .................................................... 19

8

2.2.3 NORMA ISO 9001:2008. ............................................................................... 20

3. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL PROCESO PRODUCTIVO DE LA

BROCHA PROFESIONAL 5” ................................................................................. 21

3.1DESCIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO DE LA BROCHA

PROFESIONAL 5” ................................................................................................. 21

3.1.1 Sección inyectoras ........................................................................................ 21

3.1.2 Sección virolas .............................................................................................. 23

3.1.3 Sección armado de cabezal. ......................................................................... 24

3.1.4 Sección de Pegado. ...................................................................................... 25

3.1.5 Sección de ensamble. ................................................................................... 25

3.1.6 Sección de empaque y control de calidad..................................................... 27

3.2 ANÁLISIS DEL PROCESO .............................................................................. 29

3.2.1 Lluvia de ideas .............................................................................................. 29

3.2.2 DIAGRAMA CAUSA-EFECTO ...................................................................... 30

3.2.3 DIAGRAMA DE PARETO. ............................................................................ 31

3.3 REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE TIEMPOS PARA LA ESTANDARIZACIÓN

DEL PROCESO PRODUCTIVO DE LA BROCHA PROFESIONAL 5”. ................. 34

3.3.1 Clasificación y separación de las operaciones en elementos ....................... 34

3.3.2 PREMUESTREO .......................................................................................... 35

3.4 MÉTODO SELECCIONADO PARA EFECTUAR EL ESTUDIO DE TIEMPOS.

............................................................................................................................... 39

3.5 CÁLCULO DEL NÚMERO DE MUESTRA N ................................................... 39

3.6 CÁLCULO DE TIEMPOS ESTÁNDAR............................................................. 50

3.7 CALIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN............................................................... 50

3.8 SUPLEMENTOS .............................................................................................. 50

3.9 COMPARATIVO. ............................................................................................. 59

3.9.1 Comparativo sección inyectoras ................................................................... 59

3.9.2 Comparativo sección pegado ........................................................................ 60

3.9.3 Comparativo sección ensamble .................................................................... 61

3.9.4. Comparativo sección empaque y control de calidad .................................... 62

9

3.10 DOCUMENTACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS INVOLUCRADOS EN LA

ELABORACIÓN DE LA BROCHA PROFESIONAL 5” DE INDUSTRIAS

GOYAICOL LTDA. ................................................................................................. 63

3.10.1 IDENTIFICACIÓN ....................................................................................... 65

3.10.2 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN ..................................................... 66

3.10.3 DOCUMENTACIÓN .................................................................................... 67

3.10.4. CODIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS ................................................ 67

4. GENERAR UNA PROPUESTA PARA LA OPTIMIZACIÒN DEL PROCESO

PRODUCTIVO DE LA BROCHA PROFESIONAL 5” ............................................. 76

4.1. RECURSO HUMANO ..................................................................................... 77

4.2 RECURSO FÍSICO .......................................................................................... 78

4.3 RECURSO TECNOLÓGICO ............................................................................ 79

4.4 MATERIA PRIMA E INSUMOS ........................................................................ 80

5 CONCLUSIONES ............................................................................................... 82

6 RECOMENDACIONES ....................................................................................... 84

BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................................... 85

ANEXOS ................................................................................................................ 86

10

LISTA DE TABLAS

Pág.

TABLA 1. INCIDENTES ENERO 2012. ................................................................. 31

TABLA 2. TABLA DE FRECUENCIA .................................................................... 32

TABLA 3. PREMUESTREO SECCIÓN INYECTORAS.......................................... 35

TABLA 4. PREMUESTREO SECCIÓN PEGADO ................................................. 36

TABLA 5. PREMUESTREO SECCIÓN ENSAMBLE ............................................. 37

TABLA 6. PREMUESTREO SECCIÓN EMPAQUE. ............................................. 38

TABLA 7. CÁLCULO DE N SECCIÓN INYECTORAS ........................................... 40

TABLA 8. MUESTREO SECCIÓN INYECTORAS ................................................. 41

TABLA 9. CÁLCULO DE N SECCIÓN PEGADO ................................................... 42

TABLA 10. MUESTREO SECCIÓN PEGADO. ...................................................... 43

TABLA 11. CÁLCULO DE N SECCIÓN ENSAMBLE ............................................ 44

TABLA 12. MUESTREO SECCIÓN ENSAMBLE ................................................... 45

TABLA 13. CÁLCULO DE N SECCIÓN EMPAQUE. ............................................. 47

TABLA 14. MUESTREO SECCIÓN EMPAQUE .................................................... 48

TABLA 15. CÁLCULO DEL TIEMPO ESTÁNDAR SECCIÓN INYECTORAS ....... 51

TABLA 16. CÁLCULO DEL TIEMPO ESTÁNDAR SECCIÓN PEGADO. ............. 52

TABLA 17. CÁLCULO DEL TIEMPO ESTÁNDAR SECCIÓN ENSAMBLE ........... 53

TABLA 18. CÁLCULO DEL TIEMPO ESTÁNDAR SECCIÓN EMPAQUE............. 54

TABLA 19. COMPARATIVO SECCIÓN INYECTORAS ......................................... 59

TABLA 20. COMPARATIVO SECCIÓN PEGADO. ............................................... 60

TABLA 21. COMPARATIVO SECCIÓN ENSAMBLE ............................................ 61

TABLA 22. COMPARATIVO SECCIÓN EMPAQUE Y CONTROL DE CALIDAD .. 62

11

LISTA DE CUADROS

Pág.

CUADRO 1. CLASIFICACIÓN Y SEPARACIÓN DE LAS OPERACIONES EN

ELEMENTOS ......................................................................................................... 34

CUADRO 2. PROYECCIÓN DOCUMENTAL EN INDUSTRIAS GOYAINCOL

LTDA. ..................................................................................................................... 64

CUADRO 3. ESTRUCTURA DE CODIFICACIÓN ............................................... . 67

12

LISTA DE FIGURAS

Pág.

FIGURA 1. DIAGRAMA DE FLUJO ELABORACIÓN DE LA BROCHA

PROFESIONAL 5” ................................................................................................. 26

FIGURA 2. FICHA TÉCNICA BROCHA PROFESIONAL 5” ............................... . 28

FIGURA 3. DIAGRAMA CAUSA – EFECTO PROCESO PRODUCTIVO BROCHA

PROFESIONAL 5” ................................................................................................. 30

FIGURA 4. DIAGRAMA DE PARETO PROCESO PRODUCTIVO BROCHA

PROFESIONAL 5” ................................................................................................. 33

FIGURA 5. DIAGRAMA DE PROCESO DE OPERACIONES PROPUESTO

BROCHA PROFESIONAL 5”. ................................................................................ 55

FIGURA 6. DIAGRAMA DE FLUJO PROPUESTO BROCHA PROFESIONAL 5”

............................................................................................................................... 58

FIGURA 7. CODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS .................................................. 68

FIGURA 8. CONVENCIONES DIAGRAMAS DE FLUJO. ...................................... 71

FIGURA 9. DIAGRAMA DE FLUJO PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE

DOCUMENTOS ..................................................................................................... 72

FIGURA 10. DIAGRAMA DE FLUJO PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE COMPRAS

Y ALMACÉN .......................................................................................................... 73

FIGURA 11. DIAGRAMA DE FLUJO PROCEDIMIENTO CONTROL DE

ALMACÉN.............................................................................................................. 74

FIGURA 12. DIAGRAMA DE FLUJO PROCEDIMIENTO PARA LA

ELABORACIÓN DE LA BROCHA PROFESIONAL 5” ........................................... 75

13

LISTA DE ANEXOS

ANEXOS FÍSICOS

ANEXO A. FORMATO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

ANEXO B. MÉTODO ESTADÍSTICO

ANEXO C. MÉTODO TABLA GENERAL ELECTRIC

ANEXO D. CÁLCULO DEL TIEMPO NORMAL Y TIEMPO ESTÁNDAR

ANEXO F. TABLA DE SUPLEMENTOS RECOMENDADOS SEGÚN LA ILO

ANEXO E. SISTEMA DE CALIFICACIÓN DE HABILIDADES DE

WESTINGHOUSE

ANEXOS MAGNÉTICOS

ANEXO A. GOY-PR-C01 PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE

DOCUMENTOS

ANEXO B. GOY-PR-CA01 PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE COMPRAS Y

ALMACÉN

ANEXO C. GOY-PR-A01 PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE ALMACÉN

ANEXO D. GOY-PR-P01 PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE LA

BROCHA PROFESIONAL 5”

14

INTRODUCCIÓN

El mercado de herramientas para la aplicación de pinturas, actualmente presenta

una fuerte competencia a nivel nacional, esto es debido a la gran demanda que

este sector posee, por esto es indispensable que empresas como INDUSTRIAS

GOYAINCOL LTDA., entre en un proceso de estandarización y análisis de sus

procesos productivos buscando la solución a las falencias que estos puedan

presentar, realizando el correcto control y planeación de su producción y

obteniendo sostenibilidad y posicionamiento en un mercado altamente competitivo.

Por las razones mencionadas anteriormente INDUSTRIAS GOYAINCOL LTDA.,

ha determinado realizar un análisis de los procesos productivos de todos sus

productos, dando prioridad a los productos que mayor demanda presentan,

iniciando de esta forma con el análisis del proceso productivo de la Brocha

Profesional 5”, donde se realizara el estudio de tiempos para implementar la

estandarización del proceso y se documentaran los procedimientos establecidos

en la proyección documental de la compañía, los cuales se llevan a cabo en

departamentos específicos, en los que se han detectado problemas de ejecución

que han generando conflictos a nivel interno, afectando tanto la producción de la

Brocha Profesional 5”, como la producción en general.

Para realizar el estudio de tiempos, la compañía decide contratar al pasante

DIEGO ANDRÉS RUSSI UMAÑA y para ejecutar la documentación de los

procedimientos, es contratado el pasante RAÚL FERNANDO OSMA VARGAS.

Cada uno es responsable de la tarea para la cual fue contratado sin embargo los

pasantes están autorizados para ejecutar las labores requeridas por la compañía,

trabajando en forma conjunta y coordinada, según el cronograma de actividades

establecido.

Con base a los resultados de los análisis de las actividades realizadas y las

experiencias obtenidas durante el transcurso del periodo de la pasantía, los

pasantes generan una propuesta con el fin de optimizar el proceso productivo de

la Brocha profesional 5”.

15

JUSTIFICACIÓN

En INDUSTRIAS GOYAINCOL LTDA., se desarrolla un estudio de tiempos en la

estructura productiva del proceso de elaboración de la Brocha Profesional 5”, con

el fin de optimizar el proceso productivo y ejercer un mejor control en la planeación

de la producción y en la entrega de pedidos. Por otra parte la elaboración de la

documentación de los procedimientos establecidos, en los cuales se detectaron

fallas, corregirá falencias en los procesos que en la actualidad generan tareas que

son obsoletas produciendo sobrecostos y pérdidas de tiempo.

El análisis del proceso productivo de la brocha profesional 5” permitirá identificar

las fallas o puntos débiles que actualmente presenta el proceso y las áreas

involucradas en los procedimientos herrados o no muy claros que se están

llevando a cabo actualmente y que generan problemas en el control y planeación

de la producción.

16

1. GENERALIDADES

1.1 PROBLEMA

En Industrias Goyaincol Ltda., se presentan fallas en el Proceso Productivo de la

Brocha Profesional 5”, dando como resultado productos de mala calidad y

demoras en las entregas de pedidos a los clientes.

1.1.1 Descripción

En Industrias Goyaincol Ltda., se han presentado una serie de inconvenientes

tanto en la producción como en la calidad de la Brocha Profesional 5”, uno de los

productos más representativos de la compañía. Los problemas que presenta el

proceso de producción, han generado atrasos en la entrega de pedidos lo cual ha

incurrido en sanciones para la empresa por clausulas de incumplimiento y además

se han presentado devoluciones de pedidos por parte de los clientes al encontrar

productos defectuosos.

Esto ha ocasionado una pérdida considerable de clientes y una baja de

posicionamiento en el mercado. La falta de control en el proceso de producción de

la Brocha Profesional 5”, hace necesario un estudio de tiempos que determine la

estandarización del mismo. Por otra parte, los problemas detectados que afectan

el proceso productivo de la Brocha profesional 5” y que tiene relación con falencias

en procesos llevados a cavo en otros departamentos, generan la necesidad de la

elaboración de la documentación de los procedimientos de los procesos en los

cuales se evidenciaron los problemas que están afectando la producción y la

calidad en general de este producto.

1.1.2 Formulación

¿Qué factores afectan el proceso productivo y la calidad de la Brocha Profesional

5”, en INDUSTRIAS GOYAINCOL LTDA.?

17

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 OBJETIVO GENERAL:

ESTANDARIZAR EL PROCESO PRODUCTIVO DE LA BROCHA PROFESIONAL 5” DE INDUSTRIAS GOYAINCOL LTDA.

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Identificar y analizar el proceso productivo de la Brocha Profesional 5” en INDUSTRIAS GOYAINCOL LTDA.

Realizar el estudio de toma de tiempos para la estandarización del proceso productivo de la Brocha Profesional 5”.

Documentar los procedimientos de los procesos que afectan la producción de la Brocha Profesional 5”.

Generar una propuesta para la optimización del proceso productivo de la Brocha Profesional 5”.

1.3 ALCANCE En Industrias Goyaincol Ltda., se realizara un estudio de tiempos en el proceso

productivo de la Brocha profesional 5”, para determinar el tiempo estándar del

mismo, la implementación de este tiempo estándar es decisión unánime de

gerencia.

Se realizará la documentación de los procedimientos en los cuales se detectaron

fallas, la implementación y divulgación de los mismos dependerá del departamento

de calidad y de sus directivos.

18

1.4 METODOLOGÍA

1.4.1. Fase I

Identificar y analizar el del proceso productivo del producto objeto de estudio en

INDUSTRIA GOYAINCOL LTDA.

1.4.2. Fase II

Implementar el estudio de toma de tiempos en el proceso productivo del producto objeto

de estudio.

1.4.3. Fase III

Elaborar la documentación de los procedimientos establecidos por la compañía según su

proyección laboral.

1.4.4. Fase IV

Presentar una propuesta para optimizar el proceso productivo de la Brocha Profesional 5”.

2. MARCO REFERENCIAL

2.1 MARCO HISTÓRICO

2.1.1 Sector económico

La compañía se clasifica según su sector económico como secundario o industrial,

ya que su actividad económica se basa en la fabricación y comercialización de

herramientas para la aplicación de pinturas. INDUSTRIAS GOYAINCOL LTDA.,

ha logrado una gran expansión en el mercado tanto nacional como internacional, y

hoy en día, cuenta con un promedio de 200 empleados, por lo cual se clasifica por

su tamaño, como una empresa grande.

2.1.2 INDUSTRIAS GOYAINCOL LTDA:

INDUSTRIAS GOYAINCOL LTDA., está comprometida desde hace 12 años en

satisfacer las necesidades del mercado tanto nacional como internacional

dedicado a la aplicación de pinturas y el alistamiento de superficies, brindando el

más completo portafolio de herramientas para tal fin.

No solamente fabrican herramientas también proyectan soluciones y las realizan,

contribuyendo de esta manera a que sus clientes alcancen su máxima satisfacción

19

y “la aplicación perfecta”, frase reconocida como el slogan de la compañía, ya que

la finalidad de la empresa es ganar la confianza y el respaldo de sus clientes

después de utilizar sus productos.

Es una empresa dinámica, que ha presentado un gran crecimiento y

posicionamiento en el mercado nacional, fundamentado en la fidelidad de sus

clientes, la mayoría de ellos prestigiosas compañías a nivel nacional, las cuales

han depositado su confianza en esta compañía al ver los beneficios de trabajar

con un talento humano capacitado, comprometido y capaz de afrontar cualquier

desafío, aportando siempre excelentes soluciones en el menor tiempo posible.

2.1.2.1 Misión

“Producir y comercializar productos para la aplicación de pinturas, alistamiento de

superficies y ferretería para el mercado nacional e internacional, procurando la

plena satisfacción de nuestros clientes, la retribución a los socios, el desarrollo de

nuestro personal y proveedores, asumiendo de manera integral nuestra

responsabilidad social”.

2.1.2.2 Visión

“Ser líderes en la fabricación y comercialización de productos para la aplicación de

pinturas y alistamiento de superficies, con calidad, costo y cumplimiento

competitivos a nivel nacional e internacional, respetando y protegiendo el medio

ambiente”.

2.2 MARCO TEÓRICO

2.2.1 IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS DEL PROCESO

CHASE Richard, AQUILANO Nicholas. Dirección y administración de la

producción y de las operaciones. Sexta edición. México: McGraw- Hill, 2005.p.199

2.2.2 INGENIERIA DE MÉTODOS Y TIEMPOS

NIEBEL BENJAMIN & FREIVALDS ANDRIS. Ingeniería industrial, métodos,

estándares y Diseño del trabajo.

20

2.2.3 NORMA ISO 9001:2008

Es un conjunto de normas sobre la calidad y las gestiones. La Norma ISO 9001 ha

sido elaborada por el Comité Técnico ISO/TC176 de ISO Organización

Internacional para la Estandarización y especifica los requisitos para un buen

sistema de gestión de la calidad que pueden utilizarse para su aplicación interna

por las organizaciones, para certificación o con fines contractuales. La norma ISO

9001 tiene origen en la norma BS 5750, publicada en 1979 por la entidad de

normalización británica, la (British Standards Institution) (BSI).

La versión actual de ISO 9001 (la cuarta) data de noviembre de 2008, y por ello se

expresa como ISO 9001:2008. Versiones ISO 9001 hasta la fecha:

Cuarta versión: la actual ISO 9001:2008 (15/11/2008)

Tercera versión: ISO 9001:2000 (15/12/2000)

Segunda versión: ISO 9001:94 - ISO 9002:94 - ISO 9003:94 (01/07/1994)

Primera versión: ISO 9001:87 - ISO 9002:87 - ISO 9003:87 (15/03/1987)

La ISO 9001:2008 es válida para cualquier organización, independientemente de

su tamaño o sector, que busque mejorar la manera en que se trabaja y funciona.

Además, los mejores retornos en la inversión, vienen de compañías preparadas

para implantar la citada normativa en cualquier parte de su organización.

La norma ISO 9001:2008 está estructurada en ocho capítulos, refiriéndose los tres

primeros a declaraciones de principios, estructura y descripción de la empresa,

requisitos generales, etc., es decir, son de carácter introductorio. Los capítulos

cuatro a ocho están orientados a procesos y en ellos se agrupan los requisitos

para la implantación del sistema de calidad.

2.2.3.1 Manuales de procesos y procedimientos

El manual de procesos y procedimientos es más importante de lo que aparenta ser, ya que no es simplemente una recopilación de procesos, sino también incluye una serie de estamentos, políticas, normas y condiciones que permiten el correcto funcionamiento de la empresa. Los manuales de procedimientos, son comparables con la constitución política de nuestra patria, ya que al igual que en esta, el

21

manual de procedimientos reúne las normas básicas (y no tan básicas) de funcionamiento de la empresa, es decir el reglamento, las condiciones, normas, sanciones, políticas y todo aquello en lo que se basa la gestión de la organización.

2.2.3.2 Instructivos

Documentos que describen como los trabajos son llevados a cabo y son regularmente escritos por los niveles operarios e instructores ya que son ellos quienes están directamente o casi directamente realizando las actividades ahí mencionadas, estas actividades describen por lo regular actividades especificas

2.2.3.3 Registros

Documentos en los cuales se anota o describe los resultados de las actividades mencionadas arriba, los cuales proporcionan evidencia de las actividades realizadas y su aceptación o rechazo

3. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL PROCESO PRODUCTIVO DE LA

BROCHA PROFESIONAL 5”.

3.1DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO DE LA BROCHA

PROFESIONAL 5”

La elaboración de la Brocha Profesional 5”, consta de seis secciones, en cada una

de las cuales se realiza una labor específica y donde el producto resultado de

cada sección es indispensable para la continuidad del proceso. En cada sección

se cuenta con un jefe, el cual es el encargado de hacer el seguimiento de los

procesos que allí se lleven a cabo y de realizar las acciones necesarias para

asegurar la calidad y producción de la sección. Las secciones establecidas

basándose en el orden del proceso son:

Sección Inyectoras

Sección Virolas

Sección Armado de Cabezal

Sección Pegado

Sección Ensamble

Sección Empaque y Control de Calidad

3.1.1 Sección inyectoras.

El proceso de elaboración de la Brocha Profesional 5” comienza en la sección

inyectoras, en la cual por medio del proceso de inyección de plástico se fabrica el

22

mango de la brocha. En esta sección encontramos seis máquinas inyectoras, las

cuales trabajan las 24 horas del día. Para poder producir de forma continua la

compañía estableció seis turnos laborales rotativos que aplican para todas las

secciones. Estos son:

Turno A: 7:00am - 5:30pm

Turno B: 6:00am - 2:00pm

Turno C: 2:00pm - 10:00pm

Turno D: 10:00pm - 6:00am

Turno E: 6:00am - 6:00pm

Turno F: 6:00pm - 6:00am

La producción de las máquinas de la compañía que funcionan 24 horas, da

comienzo los domingos por la noche con los operarios que empiezan a laborar en

el turno “D” y finaliza los sábados en la noche con los operarios que laboran en el

turno “C”. Antes de dar comienzo a la producción, en la sección de inyección, los

operarios realizan la programación de los parámetros bajo los cuales operara la

máquina inyectora y el alistamiento de las materias primas con las cuales se

trabajará. Las materias primas utilizadas para la fabricación del mango de la

Brocha Profesional 5” son polipropileno, polietileno, oleo-flex y pigmento, las

cuales serán mezcladas en cantidades ya establecidas bajo la supervisión del jefe

de sección. Las materias primas son llevadas al puesto de trabajo de inyección por

un auxiliar de almacén, ya que es en el almacén donde se depositan desde que

son recibidas por el jefe de almacén hasta que salen del mismo por solicitud de

producción. Con la mezcla ya elaborada en la tolva de la maquina inyectora, el

operario da comienzo al proceso de inyección. La elaboración del mango de la

Brocha profesional 5” se lleva a cabo en la inyectora número 4, donde el molde

que se ajusta a la inyectora posee cuatro cavidades, es decir que cada cierta

cantidad de tiempo, según el ciclo al cual se halla programado la máquina

inyectora, esta fabricara cuatro unidades. El operario recibe las piezas y corta con

un bisturí la rebaba que estas poseen, los mangos son depositados en una lona y

la rebaba es depositada en otra, donde el operario también deposita las unidades

rechazadas, cuando esta se encuentre llena el operario la sierra y la envía al área

de molino, donde se realizara el proceso de molido obteniendo materia prima

recuperada con la cual se fabrican otros productos. Los defectos encontrados en

los mangos inyectados los cuales son rechazados o clasificados por el operario

como productos defectuosos, suelen ser decoloraciones en la tonalidad del color

del mango y una succión del material que produce hendiduras en la superficie del

mismo. En caso de que se presenten inconvenientes durante el proceso de

23

inyección del mango, que afecten la producción y que el operario no esté en

capacidad de resolver, este detendrá la máquina y dará aviso de inmediato al jefe

de sección el cual tomara las medidas necesarias para normalizar el proceso de

fabricación. Diez minutos antes de que el operario termine su turno laboral, este

detiene la máquina inyectora y realiza aseo a su puesto de trabajo, después

diligencia el formato de producción y realiza entrega de la máquina al operario que

inicia el siguiente turno. Estas labores que se realizan antes de terminar el turno,

son ejecutadas en todas las secciones, ya que los operarios deben recibir el

puesto de trabajo totalmente organizado y aseado, y el formato de producción es

requisito indispensable diligenciarlo ya que con esta información se ejerce el

seguimiento para el control de la producción de cada sección, el no hacer estas

tareas puede incurrir en sanciones para el operario y si el mismo operario incurre

en estas faltas varias veces puede ser motivo de despido según el reglamento

interno de la compañía.

3.1.2 Sección virolas

Es en esta sección donde se fabrica la abrazadera metálica que ajusta la cerda y

la sujeta al mango. Esta abrazadera metálica es conocida como virola. En esta

sección encontramos una sola máquina para la fabricación de virolas, la cual

opera generalmente bajo los parámetros del turno A (7:00am - 5:30pm), sin

embargo si la demanda de la producción lo requiere se establecen los turnos que

sean necesarios. Esta máquina opera de manera automática con una producción

de 30 virolas por minuto, esta se utiliza para realizar cualquier tipo de virola según

la referencia. La producción de la virola que hace parte de la Brocha Profesional 5”

se realiza con fleje de lámina calibre 33. El fleje de lamina es montado a la

máquina de virolas por un operario de la sección, quien realiza la calibración de

medidas con las cuales la máquina trabaja la referencia de cinco pulgadas (5”).

Después de realizar el montaje y la calibración, el operario se encarga de activar

la máquina y de controlar su funcionamiento durante el proceso de producción. La

máquina da el diseño, las dimensiones, la forma, y los logos que la virola lleva en

su superficie, si se presenta alguna irregularidad durante el proceso de fabricación

de la virola y el operario no está en capacidad de resolverla, este da aviso al jefe

de sección, quien se encargara de tomar las medidas pertinentes para solucionar

los inconvenientes y dar continuidad al proceso. Durante la producción de virolas

el operario se encarga de seleccionar las virolas buenas de las defectuosas,

depositando las virolas en buen estado dentro de canastillas y las virolas

rechazadas dentro de lonas.

24

3.1.3 Sección armado de cabezal

La virola ya elaborada es llevada a la sección armado de cabezal, sección en la

cual se introducen las calzas y la cerda a la virola, formando así el cabezal de la

brocha. Para realizar el armado de los cabezales, la compañía cuenta con una

máquina automatizada, la cual es programada por el operario, según los

parámetros de la referencia que se va a realizar, en este caso cabezales de 5

pulgadas (5”). Esta máquina tiene una capacidad de producción de mil cabezales

por hora. Por un extremo de la máquina un operario deposita la cerda natural de

76 milímetros y las virolas de 5 pulgadas (5”), por otro extremo el operario monta

un rollo de cartón el cual es utilizado como las calzas que se introducen dentro de

la cerda para dar firmeza a esta e impedir que se disperse. La Brocha Profesional

5” posee dos calzas de 7 milímetros de ancho, 11milimetros de longitud y 2

milímetros de grosor, dimensiones a las cuales la máquina corta cada una de las

calzas. Para operar esta máquina son necesarios dos operarios, donde uno se

sitúa en el extremo donde se suministra la cerda y la virola, y el otro operario se

ubica en el extremo donde salen los cabezales ya armados. El operario que se

encuentra ubicado en el extremo de suministro de la máquina, tiene el tablero de

programación a su alcance, por esta razón es el encargado de detener la máquina

en caso de que se presenten inconvenientes durante el proceso o en el caso que

sea necesario. Durante el proceso de producción el operario situado en el extremo

de suministro se encargara de abastecer constantemente la máquina con la cerda

y la virola, un brazo mecánico toma la virola y otro inserta la cerda; por una banda

transportadora la virola con la cerda insertada es llevada hasta otro brazo

mecánico, el cual inserta dos calzas dentro de la cerda, luego es llevado al último

brazo mecánico, él cual jala la cerda con las calzas ya insertadas hacia la parte de

arriba de la virola dejando el espacio en el cual se aplicara pegante y se insertara

el mango, operaciones que se llevan a cabo en otras secciones .Después la banda

transportadora lleva el cabezal donde se encuentra el operario situado en el

extremo de salida, este realiza el control de calidad, verificando que la cerda se

encuentre uniforme, en posición totalmente vertical sin inclinaciones o torceduras.

Después de la inspección, el operario deposita el cabezal en un cajón de madera,

ubicando el cabezal en forma vertical parándolo sobre la cerda. Los cajones son

almacenados momentáneamente en un stand, y permanecen allí antes de ser

llevados a la sección de pegado. Este proceso de elaboración es totalmente

automático, la máquina produce 30 virolas por minuto.

25

3.1.4 Sección de pegado

Los cajones que contienen los cabezales elaborados, poseen una capacidad de

70 cabezales para la referencia de Brocha Profesional 5”, por cajón. Los cajones

son llevados a la sección de pegado, por un operario de la sección. Después el

operario coloca los cajones sobre una mesa y en una jarra plástica, realiza una

mezcla de resina y catalizador mezclándolos en cantidades ya establecidas, para

obtener el pegante epoxi, el cual será aplicado a la cerda del cabezal para dar

mayor fijación e impedir que esta se desprenda con facilidad. Después de realizar

la mezcla en la jarra, esta es traspasada a un dispensador plástico que posee un

orificio de salida de 4 milímetros de diámetro, para hacer más fácil la aplicación del

pegante al cabezal. Con el pegante depositado en el dispensador plástico, el

operario comienza la aplicación del mismo a cada cabezal del cajón, luego

deposita el cajón en un horno durante una hora. El horno tiene capacidad para 10

cajones, los cuales serán depositados al mismo tiempo, después de que el

operario aplique el pegante a los cabezales de todos los cajones. Transcurrido el

tiempo mencionado anteriormente, el operario saca los cajones del horno y los

deja a temperatura ambiente durante una hora, después toma los cabezales de los

cajones y los deposita en canastillas donde son almacenados.

3.1.5 Sección de ensamble

En la sección de ensamble, el operario lleva al puesto de trabajo las lonas con los

mangos de la Brocha Profesional 5” y las canastillas plásticas donde se

encuentran almacenados los cabezales resultantes de la sección de pegado.

Después el operario toma un mango y un cabezal y los ensambla insertando el

mango al cabezal de modo que este quede ajustado. A continuación el operario

realiza dos punzones en la virola, asegurando así la fijación y el ajuste del mango

con el cabezal de la brocha. Una vez el operario haya realizado el proceso de

punzonado, este almacenara las brochas en canastillas plásticas.

En la figura 1, se puede apreciar el diagrama de flujo del proceso productivo de la

Brocha Profesional 5”:

26

Figura1. Diagrama de flujo elaboración de la brocha profesional 5”

ELABORACIÓN DE LA BROCHA

PROFESIONAL 5"

FABRICACIÓN

DEL MANGO

FABRICACIÓN

DE LA VIROLA

ARMADO DE

CABEZAL

PEGADO

ENSAMBLE

EMPAQUE Y

CONTROL DE

CALIDA

FUENTE: Autores del proyecto

27

3.1.6 Sección de empaque y control de calidad

Las brochas ensambladas que se encuentran almacenadas en canastillas son

llevadas a la sección empaque y control de calidad por un operario de esta misma

sección. Allí el operario toma cada una de las brochas y lo primero que realiza es

la inspección del mango, verificando que este no presente cambios de tono de

color con respecto a el color patrón. Si el operario encuentra decoloraciones o

cambios de tono en el color del mango, la brocha será separada y clasificada

como producto de segunda. Después de realizar la inspección del mango, el

operario confirma que la cerda de la brocha no se encuentre torcida, ya que esta

debe encontrarse en posición totalmente vertical. Si la cerda se encuentra torcida,

el operario inmediatamente separa la brocha y la agrupa con las brochas de

segunda. El operario también inspecciona la uniformidad de la longitud de la

cerda, si esta no es uniforme, el operario corta con tijeras la cerda que sea

necesaria hasta dar a esta una longitud uniforme. El operario revisa que la virola

de la brocha no tenga pegante sobre su superficie exterior, si esta lo tiene, el

operario realiza una limpieza quitando el pegante con una cuchilla. Posteriormente

el operario realiza un peinado a la cerda y finalmente el empaque de la brocha,

colocando la bolsa por unidad correspondiente y sellándola con un poco de cinta.

En seguida agrupa las brochas en docenas y se empacan en una sola bolsa y esta

se cella, ya que la compañía vende este producto por docenas y no por unidad. Si

el operario no se encuentra seguro de dar el visto bueno a alguna brocha, este

pregunta al jefe de sección, quien por su experiencia determinara la aprobación o

el rechazo de la misma. Las bolsas con las docenas son entregadas al almacén,

por parte del jefe de sección, quien realiza la entrega diligenciando el formato de

entrega de producto terminado a almacén y realizando un conteo de las docenas

que se están entregando delante de la persona quien recibe, para constatar que la

cantidad que se encuentra consignada en el formato es la misma que se entrega

En la figura 2, se presenta la Ficha técnica de la Brocha profesional 5”, la cual

suministra la información técnica básica del producto:

28

Figura 2. Ficha Técnica Brocha Profesional 5”

FUENTE: INDUSTRIAS GOYAINCOL LTDA.

29

3.2 ANÁLISIS DEL PROCESO

En el proceso productivo de la Brocha profesional 5”, con la colaboración de

operarios, jefes de turno, el jefe de planta y los analistas del proceso, se evaluaron

los posibles problemas que afectan el proceso y se establecieron las fallas que

este presenta.

3.2.1 LLUVIA DE IDEAS

Estas son las fallas que se detectaron, después de realizar la reunión de

evaluación del proceso con el personal ya mencionado:

La materia prima no se solicita a tiempo y esto genera paros en producción

y retrasos en entregas de pedidos.

Los inventarios de almacén no son revisados y actualizados

constantemente, por consiguiente la información suministrada por el

mismo, puede ser errónea, provocando escases de materia prima e

insumos.

No se ejecutan estrictamente los procesos de control, al momento de sacar

o entrar materias primas e insumos del almacén, ocasionando pérdidas de

registros y documentos soportes de los movimientos realizados.

no existes formatos de evaluación de proveedores

La materia prima, no es siempre de la misma calidad, generando productos

defectuosos.

Los jefes de sección no supervisan constantemente los procesos, por esto

se presentan inconvenientes en la producción.

El personal no se encuentra correctamente capacitado.

los perfiles para ocupar los cargos de planta, no están definidos.

el personal carece de experiencia.

Faltan herramientas para ejecutar algunos procesos, por lo cual los

operarios deben esperar a que la herramienta esté disponible, perdiendo

tiempo y producción.

falta realizar mantenimiento a la maquinaria de forma frecuente.

Hay una mala distribución del espacio, limitando algunos puestos de trabajo

y áreas de almacenamiento.

30

3.2.2 DIAGRAMA CAUSA – EFECTO

Después de realizar la lluvia de ideas, se procede a elaborar un diagrama causa-

efecto, ya que este, es un instrumento que permite visualizar los diferentes

problemas que afectan un proceso.

El diagrama causa - efecto es una herramienta que emplea una descripción

gráfica de los elementos del proceso para analizar las fuentes potenciales de

variación de procesos.1

En este diagrama se exponen todas las causas y subcausas de los problemas que

afectan el proceso productivo, luego de haber planteando claramente el problema

a analizar. Los problemas establecidos se clasificaron según mano de obra,

materia prima, método de trabajo, medio y maquinaria.

Figura 3. Diagrama Causa – Efecto Proceso Productivo Brocha Profesional 5”

FUENTE: Autores del proyecto

1 CHASE Richard, AQUILANO Nicholas. Dirección y administración de la producción y de las

operaciones. Sexta edición. México: McGraw-Hill, 2005.p.199

31

Al jerarquizar las causas, es evidente, que los problemas con mayor frecuencia

que ocasionan fallas en el proceso, se encuentran en la maquinaria (siendo este el

punto más crítico), en la materia prima y en la mano de obra, ya que estos están

relacionados directamente y algún problema en alguno de ellos, afecta al proceso

en general.

3.2.3 DIAGRAMA DE PARETO

Es un medio gráfico que emplea barras, similar al histograma, presenta una curva

de tipo creciente, y nos muestra en forma decreciente el grado de importancia de

los factores que afectan el proceso, estableciendo la prioridad de los problemas a

evaluar.

Enfoque coordinado para identificar, clasificar y trabajar con el fin de eliminar

permanentemente los defectos.2

El diagrama de Pareto se elabora a partir de los incidentes registrados en el

proceso durante el mes de enero de 2012:

Tabla 1. Incidentes Enero 2012

INCIDENTES PRESENTADOS EN EL PROCESO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2012

VARIABLE INCIDENTE FRECUENCIA

MAQUINARIA FALTA DE INSUMOS 3

MATERIA PRIMA VARIACIÓN DE LA CALIDAD 2

MANO DE OBRA FALTA DE CAPACITACIÓN 2

MÉTODO DE TRABAJO PUESTOS DE TRABAJO MAL DISEÑADOS 1

MEDIO MALA DISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO 1

TOTAL 9

FUENTE: Autores del proyecto

2 Ibit.p.199

32

A partir de los datos presentados en la tabla anterior, se realiza el análisis de la

frecuencia y posteriormente se elabora el diagrama de Pareto:

Tabla 2. Tabla de Frecuencia

VARIABLE FRECUENCIA % AC % IND

MAQUINARIA 3 33,33 33,33

MATERIA PRIMA 2 22,22 55,55

MANO DE OBRA 2 22,22 77,77

MÉTODO DE TRABAJO 1 11,11 88,88

MEDIO 1 11,11 100

TOTAL 9 100

FUENTE: Autores del proyecto

33

Figura 4. Diagrama de Pareto Proceso Productivo Brocha Profesional 5”

FUENTE: Autores del proyecto

Al analizar el diagrama de Pareto podemos establecer que el 80% de las causas

de fallas en el proceso productivo de la Brocha Profesional 5”, se deben a la

materia prima, la maquinaria y a la mano de obra. Es evidente que si INDUSTRIAS

GOYAINCOL LTDA., posee problemas en cuanto a la coordinación para la compra

de insumos y materia prima, la evaluación de sus proveedores, la variabilidad en

la calidad de la materia prima, y la falta de capacitación de los operarios, el

proceso productivo se verá afectado generando una baja productividad y un

rendimiento menor al esperado. Además la falta de experiencia de los operarios

hace que el proceso no sea dinámico ocasionando reprocesos, pérdidas de tiempo

y disminución de la producción.

34

3.3REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE TIEMPOS PARA LA ESTANDARIZACIÓN

DEL PROCESO PRODUCTIVO DE LA BROCHA PROFESIONAL 5”

Se decide realizar un estudio de tiempos, con el fin de estandarizar el proceso

productivo de la Brocha Profesional 5”, para poder ejercer un mejor control del

proceso y lograr una mejor planeación de la producción. Para realizar esta labor

es asignado el pasante DIEGO ANDRÉS RUSSI UMAÑA.

3.3.1 CLASIFICACIÓN Y SEPARACIÓN DE LAS OPERACIONES EN ELEMENTOS

En la elaboración de la Brocha profesional 5” encontramos diversas operaciones las cuales varían, desde operaciones manuales hasta operaciones totalmente automáticas y estas a su vez se dividen en los siguientes elementos:

Cuadro 1. Clasificación y Separación de las Operaciones en Elementos

FUENTE: Autores del proyecto

35

3.3.2 PREMUESTREO

El premuestreo para determinar el valor de n (número de ciclos), se realizo en base a diez observaciones. Las secciones de virolas y armado de cabezal no entran en este estudio ya que su operación es totalmente automática y su producción es estándar. En seguida son presentados los premuestreos efectuados para cada sección: Tabla 3. Premuestreo Sección Inyectoras

FUENTE: Autores del proyecto

36

Tabla 4. Premuestreo Sección Pegado

FUENTE: Autores del proyecto

37

Tabla 5. Premuestreo Sección Ensamble

FUENTE: Autores del proyecto

38

Tabla 6. Premuestreo Sección Empaque

FUENTE: Autores del proyecto

39

3.4 MÉTODO SELECCIONADO PARA EFECTUAR EL ESTUDIO DE TIEMPOS

El método escogido para efectuar el estudio de tiempos es el método de regreso a

cero, ya que este nos permite tomar el tiempo de diferentes elementos del

proceso.

3.5 CÁLCULO DEL NÚMERO DE MUESTRA N

Para determinar el valor del número de ciclos n, se utilizaron dos métodos y se

selecciono el más adecuado de acuerdo al proceso:

Método Estadístico. Anexo B. Método Estadístico

Método de la Tabla General Electric. Anexo C. Método Tabla General

Electric

A continuación se presentan los cálculos de n, los cuales se efectúan a partir del

premuestreo realizado y se presenta el muestreo hecho a partir del valor hallado

para n:

40

Tabla 7. Cálculo de n Sección Inyectora

FUENTE: Autores del proyecto

41

Tabla 8. Muestreo Sección Inyectoras

FUENTE: Autores del proyecto

42

Tabla 9. Cálculo de n Sección Pegado

FUENTE: Autores del proyecto

43

Tabla 10. Muestreo Sección Pegado

FUENTE: Autores del proyecto

44

Tabla 11. Cálculo de n Sección Ensamble

FUENTE: Autores del proyecto

45

Tabla 12. Muestreo Sección Ensamble

FUENTE: Autores del proyecto

46

FUENTE: Autores del proyecto

47

Tabla 13. Cálculo de n Sección Empaque

FUENTE: Autores del proyecto

48

Tabla 14. Muestreo Sección Empaque

FUENTE: Autores del proyecto

49

FUENTE: Autores del proyecto

50

3.6 CÁLCULO DE TIEMPOS ESTÁNDAR

Este proceso consiste en calcular el tiempo normal, con base al muestreo que se

realizo según el valor hallado para n. A partir del tiempo normal se determina el

tiempo estándar.

Cálculo del Tiempo Normal y Tiempo Estándar. Anexo D

3.7 CALIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN

Para dar la calificación a los operarios, se empleo el sistema Westinghouse:

Sistema de calificación de habilidades de Westinghouse. Anexo E

3.8 SUPLEMENTOS

Los suplementos adicionados a las operaciones fueron tomados de los

suplementos recomendados por la ILO.

Tabla de Suplementos recomendados según la ILO. Anexo F

A continuación se presentan los tiempos estándar determinados:

51

Tabla 15. Cálculo del Tiempo Estándar Sección Inyectoras

FUENTE: Autores del proyecto

52

Tabla 16. Cálculo del Tiempo Estándar Sección Pegado

FUENTE: Autores del proyecto

53

Tabla 17. Cálculo del Tiempo Estándar Sección Ensamble

FUENTE: Autores del proyecto

54

Tabla 18. Cálculo del Tiempo Estándar Sección Empaque

FUENTE: Autores del proyecto

55

Figura 5. Diagrama de Operaciones de Proceso Propuesto Brocha Profesional 5”

FUENTE: Autores del proyecto

56

FUENTE: Autores del proyecto

57

FUENTE: Autores del proyecto

58

Figura 6. Diagrama de Flujo Propuesto Brocha Profesional 5”

FUENTE: Autores del proyecto

59

3.9 COMPARATIVO

Después de realizar el cálculo de los tiempos estándar, se procede a comparar los

resultados del estudio con los tiempos estándar que manejan en el proceso, los

cuales son un promedio estimado según la producción, ya que nunca antes se

había realizado un estudio de tiempos en la compañía.

3.9.1 COMPARATIVO SECCIÓN INYECTORAS

Tabla 19. Comparativo Sección Inyectoras

SECCIÓN INYECTORAS TIEMPO ESTÁNDAR

EMPLEADO (SEGUNDOS)

TIEMPO ESTÁNDAR CÁLCULADO (SEGUNDOS)

DIFERENCIA %

ELABORACIÒN MANGO BROCHA PROFESIONAL

5”

65

64.03

-1.50

FUENTE: Autores del proyecto

Encontramos una disminución del 1.5% entre el tiempo estándar empleado y el

tiempo estándar calculado, esto debido a que el tiempo estándar calculado se

baso en los resultados de operarios que llevan en promedio dos años laborando

en esta sección, por ende poseen el conocimiento y la experiencia para realizar

las operaciones de manera rápida y eficiente en comparación a otros operarios

que llevan menor tiempo laborando y a un se están adaptando al proceso como

tal.

Los operarios nuevos en esta sección, presentan dificultades en el proceso de

corte de rebaba del mango, su destreza para esta labor es mucho menor que la de

los operarios antiguos, por lo tanto hay momentos en los que el operario debe

detener la máquina para poder cortar la rebaba de los mangos inyectados que se

han ido acumulando por la falta de agilidad en la operación de corte de rebaba,

perdiendo de este modo tiempo y obteniendo una disminución en la producción.

60

3.9.2 COMPARATIVO SECCIÓN PEGADO

Tabla 20. Comparativo Sección Pegado

SECCIÓN PEGADO

TIEMPO ESTÁNDAR

EMPLEADO (SEGUNDOS)

TIEMPO ESTÁNDAR

CÁLCULADO (SEGUNDOS)

DIFERENCIA %

APLICACIÓN PEGANTE

BROCHA PROFESIONAL 5”

7800

7274.44

-6.73

FUENTE: Autores del proyecto

Se presenta una disminución de 6.73%, lo cual se atribuye al cambio del pegante

que se aplica al cabezal. El pegante utilizado anteriormente fue reemplazado por

otro que posee mayor grado de adherencia y menor grado de espesor. Durante el

transcurso del tiempo los operarios de pegado han notado que el nuevo pegante

tarda un poco menos en secar a comparación del anterior.

Este nuevo pegante seca un poco más rápido y da una mayor fijación a las

cerdas dentro del cabezal y según los testimonios de los operarios es más fácil de

aplicar ya que presenta un espesor menor en comparación al pegante utilizado

anteriormente y por ende permite una mayor facilidad para su uso.

De este modo podemos observar disminuciones de tiempo tanto en el proceso de

aplicación de pegante como en el proceso de secado, lo cual se refleja en el

tiempo estándar calculado, el cual disminuye en comparación al tiempo estándar

empleado.

61

3.9.3 COMPARATIVO SECCIÓN ENSAMBLE

Tabla 21. Comparativo Sección Ensamble

SECCIÓN ENSAMBLE

TIEMPO ESTÁNDAR

EMPLEADO (SEGUNDOS)

TIEMPO ESTÁNDAR

CÁLCULADO (SEGUNDOS)

DIFERENCIA %

ENSAMBLE BROCHA PROFESIONAL 5”

45

43.61

-3.09

FUENTE: Autores del proyecto

Podemos apreciar una disminución del 3.09%, lo cual se justifica con el

incremento en la destreza de los operarios, ya que esta sección recibió varias

capacitaciones acerca de la correcta ejecución del proceso.

El retiro voluntario de la mayoría del personal antiguo con el que contaba esta

sección, provoco una disminución en la producción de la misma, debido a la falta

de capacitación del personal nuevo que ingreso.

Como respuesta a la disminución de la producción que se estaba presentando en

esta sección, y en común acuerdo entre el jefe de planta y el jefe de sección, se

decide realizar una serie de capacitaciones para desarrollar en los operarios la

agilidad y la destreza necesarias para cumplir con la demanda que exige la

producción.

Los resultados de las capacitaciones se vieron reflejados en la estabilización de la

producción de la sección. Los operarios nuevos a través de las capacitaciones

lograron desarrollar las capacidades suficientes para conservar la misma cantidad

de producción que se acostumbra a realizar. Aunque todo el personal no está al

mismo nivel se alcanzo una producción que responde a los requisitos de

producción conservando la cantidad y la calidad que exige el producto como tal.

62

3.9.4 COMPARATIVO SECCIÓN EMPAQUE Y CONTROL DE CALIDAD

Tabla 22. Comparativo Sección Empaque

SECCIÓN EMPAQUE

TIEMPO ESTÄNDAR

EMPLEADO (SEGUNDOS)

TIEMPO ESTÁNDAR

CÁLCULADO (SEGUNDOS)

DIFERENCIA %

EMPAQUE BROCHA PROFESIONAL 5”

60

63.53

+5.89

FUENTE: Autores del proyecto

Encontramos un aumento del 5.89%, el cual es resultado de la inspección rigurosa

que se exigió realizar a los operarios de esta sección después de una serie de

inconvenientes que presento el producto y los cuales indicaban una baja

inspección del mismo ya que varios de los defectos encontrados eran posibles de

detectar tan solo con una inspección visual.

La solución adoptada para corregir esta falencia fue verificar la calidad del

producto más detenidamente, ejecutar una inspección rigurosa sin importar que el

proceso tome un poco más de tiempo para poder tener de esta manera un criterio

más claro en el momento de aprobar o rechazar el producto. En caso de no estar

seguro de aprobar el producto, el operario debe consultar al jefe de sección el cual

será el encargado de tomar la decisión final.

La medida de tomar un poco más de tiempo para el proceso de inspección busca

evitar que los productos no conformes pasen por los entes de control sin ser

detectados, llegando al consumidor y generando en este insatisfacción y en el

peor de los casos la pérdida del consumidor como cliente potencial.

63

3.10 DOCUMENTACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS INVOLUCRADOS EN LA

ELABORACIÓN DE LA BROCHA PROFESIONAL 5” DE INDUSTRIAS

GOYAINCOL LTDA.

En INDUSTRIAS GOYAINCOL LTDA., se da comienzo a la implementación de un

sistema de gestión de calidad en el cual es requisito indispensable realizar la

documentación de los procesos llevados a cabo en los diferentes departamentos

de la compañía según los parámetros establecidos en la norma ISO 9001:2008.

La necesidad de documentar los procedimientos de los procesos ejecutados en la

compañía surge al detectar confusiones en la ejecución y el estricto orden que

debe llevarse al realizar un proceso determinado según el departamento en el cual

este se ejecute. Los inconvenientes presentados generan reprocesos lo cual

involucra directamente pérdidas de tiempo considerables; requisiciones erradas de

materias primas por la falta de control en los inventarios y su constante

actualización; retrasos en la compra y entrega de materias primas al

departamento de producción afectando el control, la planeación y la entrega de la

misma; atrasos en la entrega de los pedidos a los clientes generando conflictos y

en el peor de los casos la cancelación del pedido y la pérdida del cliente como tal.

Estos problemas que se presentan los cuales afectan las relaciones con los

clientes de gran manera, generando insatisfacción en ellos y dando lugar a la

creación de una mala imagen de la compañía, limita la expansión de la misma y el

posicionamiento en el mercado de las herramientas para la aplicación de pintura.

El proceso de la documentación de los procedimientos que se realizan en los

diferentes departamentos de INDUSTRIAS GOYAINCOL LTDA se planeo dando

prioridad a la documentación de los procesos donde se detectaron inconvenientes

que afectaban la realización del producto más vendido por la compañía, la Brocha

Profesional 5”, sin embargo las fallas en estos procesos también están afectando

la producción en general de la planta, por lo cual surge la necesidad de

documentar los procesos llevados a cabo en los diferentes departamentos.

El proceso de documentación del sistema de información en INDUSTRIAS

GOYAINCOL LTDA., se proyecto de la siguiente manera:

64

Cuadro 2. Proyección Documental en INDUSTRIAS GOYAINCOL LTDA.

INDUSTRIAS GOYAINCOL LTDA PROYECCIÓN DOCUMENTAL

FASE DOCUMENTOS A

ELABORAR FECHA DE

ELABORACIÓN RESPONSABLE

Primera Fase

Procedimiento para el control de documentos

Procedimiento de gestión de compras y almacén

Procedimiento para el control de almacén

Procedimiento para la elaboración de la Brocha Profesional 5”

Del 22 de septiembre de 2011 al 22 de marzo de 2012

Pasante con contrato de

aprendizaje Raúl Fernando Osma

Vargas

Segunda Fase

Procedimiento para el control de registros

Procedimiento de logística

Procedimiento de gestión comercial

Procedimiento para el manejo de caja menor

Del 22 de marzo de 2012 al 22 de

septiembre de 2012

Pasante con contrato de aprendizaje

Tercera fase

Procedimiento para la identificación de peligros y evaluación de riesgos

Procedimiento para la investigación de accidentes

Procedimientos para la identificación y evaluación de impactos ambientales

Procedimiento de auditoría interna

Del 22 de septiembre de 2012 al 22 de marzo de 2013

Pasante con contrato de aprendizaje

FUENTE: INDUSTRIAS GOYAINCOL LTDA.

65

La metodología del proceso de documentación en INDUSTRIAS GOYAINCOL

LTDA., se planeo en tres pasos:

Identificación

Levantamiento de Información

Documentación

3.10.1 IDENTIFICACIÓN

El proceso de identificación de los procedimientos que conforman la primera fase

de la proyección documental del sistema de información de la compañía se

comienza a ejecutar con el estudio de las actividades y procesos que se realizan

en los departamentos, en los cuales se detectaron fallas, encontrando como

resultado información inconclusa, confusiones en el orden correcto de ejecutar los

procesos e información herrada suministrada entre departamentos, demostrando

de esta manera que aunque gran parte del personal lleva laborando varios años

con la compañía, aun no se tiene clara una metodología de trabajo que esté

completamente definida.

Una vez concluye el estudio se establece que los departamentos de compras,

almacén y producción presentan falencias en algunas actividades que desarrollan,

las cuales están afectando de gran manera a la empresa y a sus productos más

importantes en este caso la Brocha Profesional 5”, por lo cual se incluye en la

primera fase de la documentación y por orden directa de gerencia. De este modo

se da la prioridad de documentar los procedimientos que son establecidos en la

primera fase del sistema de información de la compañía los cuales son:

Procedimiento para el control de documentos

Procedimiento de gestión de compras y almacén

Procedimiento para el control de almacén

Procedimiento para la elaboración de la Brocha Profesional 5”

Estos procedimientos son codificados según los parámetros que se indican en el

procedimiento de control de documentos luego son incluidos en el listado maestro

de documentos el cual comienza su constitución con los procedimientos que se

elaboran en la primera fase del sistema de información de la compañía, luego

serán añadidos al listado los procedimientos que conforman las otras fases

después de su respectiva elaboración y codificación.

66

3.10.2 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN

En el momento en el cual se identifican y establecen los documentos que se

elaboraran de acuerdo a la proyección del sistema documental se procedió a

recopilar la información base para ejecutar la documentación de los

procedimientos.

Se crea un formato de encuesta (Anexo A) a nivel interno de la compañía, el cual

contiene preguntas claves, con el fin de recopilar la información relacionada con la

metodología de trabajo, los registros y la terminología que aplican los empleados

directamente involucrados con la realización de los procesos que se ejecutan en

los departamentos de la empresa.

Después de diseñar y elaborar el formato de encuesta se establece la fecha y la

hora de cada una de las entrevistas correspondientes según la disponibilidad de

tiempo del personal implicado.

Durante la realización de la encuesta el asistente de producción o pasante explica

en forma breve al empleado entrevistado el proceso que se está llevando a cabo

en la compañía, el motivo de la encuesta y la importancia de obtener información

certera y confiable de modo que el empleado se concientice del valor de las

respuestas que se están consignando con el diligenciamiento del formato.

Al culminar todas las entrevistas programadas el asistente de producción analiza

las respuestas, clasifica e identifica los procesos y establece los parámetros y

registros que deben tenerse en cuenta y ser diligenciados siempre que se lleve a

cabo un proceso especifico en un departamento determinado. Los procedimientos

que se documentan son codificados según el procedimiento para el control de

documentos GOY-PR-C01, el cual se elaboro para establecer las características y

la estructura que deben presentar todos los procedimientos que se redacten.

Estos procedimientos al ser codificados entran inmediatamente a formar parte del

listado maestro de documentos de la compañía, el cual surge en esta con la

ejecución de la primera fase de la proyección del sistema de información.

67

3.10.3 DOCUMENTACIÓN

Al terminar el proceso de levantamiento de información se procede a realizar la

organización de la misma, con el objetivo de plantear un orden lógico y

cronológico de las actividades realizadas. Después de establecer el orden lógico

de ejecución de los procesos se procede a realizar la documentación de los

procedimientos los cuales establecerán la forma correcta de ejecución y cada uno

de los registros que deben ser diligenciados en el momento de realizar una

actividad determinada.

La redacción y elaboración de los procedimientos que conforman la primera fase

del sistema de información de INDUSTRIAS GOYAINCOL LTDA., se ejecuta bajo

los parámetros que se establecieron en la documentación del procedimiento para

el control de documentos GOY-PR-C01.

El procedimiento para el control de documentos plantea la estructura que los

procedimientos deben guardar al momento de ser documentados. El

procedimiento para el control de documentos se encuentra constituido de acuerdo

a la siguiente estructura:

3.10.4 CODIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS

La codificación de los documentos consta de dos partes, la primera está dada por

las iníciales de la empresa (GOY), la segunda parte está conformado por el tipo de

documento, el departamento al cual pertenece y el consecutivo del documento

(PR-C01) en el Sistema de Gestión de calidad.

Cuadro 3. Estructura de Codificación

FUENTE: Autores del proyecto

INICIALES DE LA

EMPRESA TIPO DE DOCUMENTO CÓDIGO CONSECUTIVO

GOY

Manual de calidad MN-P 01,02,...

Procedimiento PR-C 01,02,...

Guía GU-L 01,02,...

Instructivo IN-V 01.02,...

68

Figura 7. Codificación de Documentos

DOCUMENTOS

GOY - XX - X - XX

INICIALES DE LA COMPAÑÍA CONSECUTIVO

SIGLAS SEGÚN: SIGLAS SEGUN:

PR: PROCEDIMIENTO CA: COMPRAS Y ALMACÉN

IN: INSTRUCTIVO P: PRODUCCIÓN

FT: FORMATO A: ALMACÉN

MN: MANUAL L: LOGISTICA

V: VENTAS

C: CALIDAD

FUENTE: Autores del proyecto

69

3.10.4.1 TABLA DE CONTENIDO

La tabla de contenido para los procedimientos y guías contendrá capítulos

correspondientes en su estricto orden a objetivo, alcance, definiciones,

metodología y control de actualizaciones y además esta se encontrara ubicada en

la segunda página del documento y sin paginación

3.10.4.2 CONTENIDO

Los documentos como guías y procedimientos deben tener el mismo contenido

bajo la misma estructura y cuando algún título no incluya material se deberá

indicar bajo NINGUNO(A) o NO APLICA. El contenido del documento comenzara

desde la tercera página del mismo, con paginación y contendrá lo siguientes

ítems:

3.10.4.3 OBJETIVO

Exposición corta y concisa de la intensión del documento

3.10.4.4 ALCANCE

Definirá el área y las condiciones bajo las cuales es aplicable el documento

3.10.4.5 DEFINICIONES

Se explicaran palabras, términos o acciones que se empleen en el documento que

tengan una interpretación específica la cual deba manejarse con claridad para la

correcta interpretación del mismo.

3.10.4.6 METODOLOGÍA

Realizar de manera clara, veraz y concisa la descripción, en una secuencia lógica,

de las actividades que deben ser ejecutadas para realizar un procedimiento

especifico. La descripción puede consistir en una lista de actividades siempre y

cuando estas sean suficientes para abordar todas las tareas que están sujetas en

70

la ejecución del procedimiento. Si alguna de las actividades se encuentra descrita

en otro documento, se puede hacer referencia a este para evitar la transcripción

del mismo.

3.10.4.7 CONTROL DE ACTUALIZACIONES

Se describe en forma breve cada una de las modificaciones realizadas al

documento teniendo en cuenta las razones y la naturaleza por las cuales fueron

realizados dichos cambios.

3.10.4.8 ANEXOS

Se adicionaran anexos al documento en el caso que sea necesario.

La metodología que se plantea está fundamentada en el procedimiento para el

control de documentos GOY-PR-C01 el cual fue la base para la realización de la

documentación de la primera fase del sistema de información de INDUSTRIAS

GOYAINCOL LTDA.

Los documentos elaborados en la primera fase del sistema de información de la

compañía fueron:

GOY-PR-C01 PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS

GOY-PR-CA01 PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE COMPRAS Y

ALMACÉN

GOY-PR-A01 PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE ALMACÉN

GOY-PR-P01 PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE LA

BROCHA PROFESIONAL 5”

71

A continuación se presentan los diagramas de flujo de los procedimientos

elaborados:

Figura 8. Convenciones diagramas de flujo.

Documento

Proceso

Decisión

Terminación

FUENTE: MICROSOFT VISIO 2010

72

Figura 9. Diagrama de flujo procedimiento para el control de documentos.

PROCEDIMIENTO

PARA EL CONTROL

DE DOCUMENTOS

ELABORAR EL

DOCUMENTO

APROVACIÓN DEL

DOCUMENTO

INGRESO AL

LISTADO MAESTRO

DE DOCUMENTOS

SI

CORRECCIONES

PROPUESTAS

DEL

DOCUMENTO

NO

DISTRIBUCIÓN

DEL

DOCUMENTO

LISTADO

MAESTRO DE

DOCUMENTOS

FORMATO DE

DISTRIBUCIÓN DE

DOCUMENTOS

CONTROL DE

ACTUALIZACIONESMODIFICACIÓN

DEL DOCUMENTO

FUENTE: Autores del proyecto

73

Figura 10. Diagrama de flujo procedimiento gestión de compras y almacén.

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE

COMPRAS Y ALMACÉN

COMPRA Y ALMACÉN DE

MATERIAS PRIMAS E

INSUMOS

COMPRA Y ALMACÉN DE

PAPELERIA Y ÚTILEZ DE

OFICINA

ADQUISICIÓN DE

SERVICIOS

PROGRAMACIÓN DE

MATERIAS PRIMAS E

INSUMOS

VERIFICACIÓN DEL STOCK

GENERAR REQUISICIÓN

FORMATO DE

REQUISICIÓN

EJECUTAR COMPRA

ORDEN DE

COMPRA

RECEPCIÓN DE MATERIAS

PRIMAS E INSUMOS

REMISIÓN

ORDEN DE

COMPRA

FACTURA DE

VENTA

ENTRADA FÍSICA Y

SISTÉMICA DE MATERIAS

PRIMAS E INSUMOS AL

ALMACÉN

ENTREGA DE

DOCUMENTOS

FORMATO DE

ENTRADAS

(E1 SIIGO)

SALIDA FÍSICA Y SISTÉMICA DE

MATERIAS PRIMAS E INSUMOS

DEL ALMACÉN

FORMATO DE

SALIDAS

(SIIGO H1)

FORMATO DE SALIDAS

DIARIAS DE INSUMOS Y

MATERIAS PRIMAS

PROGRAMACION DE

ADQUISICIÓN DE

SERVICIOS

GENERAR REQUISICIÓN

FORMATO DE

REQUISICIÓN

GENERAR ORDEN DE

SERVICIO

ORDEN DE

SERVICIO

RECEPCIÓN DEL

SERVICIO

REMISIÓN

FACTURA DE

VENTA

PROGRAMACIÓN DE

PAPELERÍA Y ÚTILEZ DE

OFICINA

GENERAR REQUISICIÓN

FORMATO DE

REQUISICIÓN

EJECUTAR COMPRA

ORDEN DE

COMPRA

ENTREGA DE

DOCUMENTOS

RECEPCIÓN DE

PAPELERÍA Y ÚTILEZ DE

OFICINA

ORDEN DE

COMPRA

REMISIÓN

FACTURA DE

VENTA

ENTRADA DE

PAPELERÍA Y ÚTILEZ DE

OFICINA

SALIDAS DE PAPELERÍA

Y ÚTILEZ DE OFICINA

FORMATO DE

SALIDAS DE

PAPELERÍA Y

ÚTILEZ DE

OFICINA

FUENTE: Autores del proyecto

74

Figura 11. Diagrama de flujo procedimiento control de almacén.

PROCEDIMIENTO PARA EL

CONTROL DE ALMÁCEN

ALMACÉN Y

DESPACHO DE

MATERIAS PRIMAS E

INSUMOS

ALMACÉN Y

DESPACHO DE

PRODUCTO

TERMINADO

ENTRADA FÍSICA DE

MATERIAS PRIMAS E

INSUMOS AL

ALMACÉN

UBICACIÓN DE

MATERIAS PRIMAS E

INSUMOS

RECEPCIÓN DE

MATRIAS PRIMAS E

INSUMOS

ENTRADA SISTÉMICA

DE MATERIAS PRIMAS

E INSUMOS

ORDEN DE

COMPRA

REMISIÓN

ORDEN DE

COMPRA

FACTURA DE

VENTA

FORMATO DE

ENTRADAS

(E1 SIIGO)

ENTREGA DE

DOCUMENTOS

SALIDA FÍSICA DE

MATERIAS PRIMAS E

INSUMOS DEL

ALMACÉN

FORMATO SALIDAS DIARIAS

DE INSUMOS Y MATERIA

PRIMA

FORMATO DE

SALIDAS

(H1 SIIGO)

SALIDA SISTÉMICA DE

MATRIAS PRIMAS E

INSUMOS

RECEPCION DE

PRODUCTO

TERMINADO

ENTRADA FÍSICA DE

PRODUCTO

TERMINADO AL

ALMACÉN

FORMATO DE ENTREGA DE

PRODUCTO TERMINADO A

ALMACÉN

UBICACIÓN DE

PRODUCTO

TERMINADO

ENTRADA SISTÉMICA

DE PRODUCTO

TERMINADO

FORMATO DE

ENTRADAS

(SIIGO E1)

SALIDA FÍSICA DE

PRODUCTO

TERMINADO

SALIDA SISTÉMICA DE

PRODUCTO TERMINADO

FORMATO DE

SALIDAS

(SIIGO H1)

FUENTE: Autores del proyecto

75

Figura 12. Diagrama de flujo procedimiento para la elaboración de la brocha

profesional 5”.

PROCEDIMIENTO PARA LA

ELABORACIÓN DE LA BROCHA

PROFESIONAL 5"

FABRICACIÓN

DEL MANGO

FABRICACIÓN

DE LA VIROLA

FORMATO DE

PRODUCCIÓN DE

INYECTORAS

FORMATO DE

PRODUCCIÓN

VIROLAS

ARMADO DE

CABEZAL

PEGADO

FORMATO DE

PRODUCCIÓN

ARMADO DE

CABEZAL

FORMATO DE

PRODUCCIÓN

PEGADO

ENSAMBLE

FORMATO DE

PRODUCCIÓN

ENSAMBLE

EMPAQUE Y

CONTROL DE

CALIDA

FORMATO DE

PRODUCCIÓN

EMPAQUE Y CONTROL

DE CALIDAD

FUENTE: Autores del proyecto

76

4. GENERAR UNA PROPUESTA PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO DE LA BROCHA PROFESIONAL 5”. Los procesos de documentación y el estudio de tiempos requerido por la

compañía hacen que surja la necesidad de contratar personal capacitado para el

desarrollo de estas labores. La compañía decide ejecutar el proyecto por medio de

la contratación de dos pasantes los cuales se encontraran bajo la supervisión del

jefe de planta, quien será el encargado de guiar a los pasantes en sus diferentes

labores a lo largo de la realización del proyecto.

Debido a la situación planteada y según los objetivos establecidos en este trabajo, El objetivo dos (2) “Documentar los procedimientos de los diferentes procesos que intervienen en la elaboración de la brocha profesional 5””, y el objetivo tres (3) “Implementar el estudio de toma de tiempos para la estandarización del proceso productivo de la Brocha Profesional 5” y la planeación de la producción”, se presentan como estudios ejecutados por los autores de manera individual, ya que cada uno fue asignado a una labor diferente. Sin embargo el objetivo uno (1) “Identificar y analizar el proceso productivo de la Brocha Profesional 5” en INDUSTRIAS GOYAINCOL LTDA.”, y el objetivo cuatro (4)” Generar una propuesta para la optimización del proceso productivo de la Brocha Profesional 5””, se ejecutan como tareas en común, coordinadas por los autores, logrando un análisis de la situación actual del proceso de elaboración de la Brocha profesional 5”, identificando aspectos a mejorar según la experiencia vivida, para lograr un proceso optimo a partir de los diferentes recursos con los que cuneta la compañía para la realización del proceso. La propuesta para optimizar el proceso productivo se enfoca en cada uno de los recursos que intervienen en el proceso:

Recurso Humano

Recurso Físico

Recurso Tecnológico

Materia Prima e Insumos

77

4.1RECURSO HUMANO

Teniendo en cuenta que el personal de la compañía es la estructura de la misma, y en beneficio de una mejor labor y por ende un mejor proceso, es necesario que cada empleado cumpla con las tareas que a este se le asignen, de forma eficiente y eficaz. De acuerdo a esto y según la situación actual de INDUSTRIAS GOYAINCOL LTDA., se pueden evidenciar y establecer diferentes fallas las cuales obstruyen y retrasan el proceso. Según la experiencia vivida por los pasantes se establece que:

No hay una concepción clara de los procedimientos y documentos que intervienen en la ejecución de diferentes labores tanto a nivel administrativo como a nivel de planta.

No existen perfiles definidos para los proceso de contratación de personal, que contengan las competencias profesionales mínimas requeridas para poder optar por los diferentes cargos de la compañía, y por ende existe personal laborando el cual no cuenta con la experiencia suficiente para realizar las labores para las cuales fueron contratados.

No existe una delimitación de las funciones y responsabilidades que implica cada uno de los cargos dentro de la compañía.

Estas falencias generan problemas en el proceso y sumado a esto la gran rotación de personal que se presenta en la compañía, hace que el sistema de selección de personal sea cada vez más flexible, generando la contratación de personal no calificado lo cual se refleja en los diferentes problemas que se presentan en los procesos llevados a cabo dentro de la compañía. Evaluando este aspecto y teniendo en cuenta los problemas que se presentan, se propone la realización de un manual de perfiles en el cual se describa detalladamente cada uno de los perfiles según el cargo, las funciones y las responsabilidades que este involucre, indicando los jefes inmediatos y las capacitaciones requeridas para asumir el cargo como tal. Teniendo en cuenta el proceso de documentación de diferentes procedimientos que se llevan a cabo dentro de la compañía se sugiere la implementación y divulgación de los mismos, para establecer de esta manera la forma correcta de ejecutar una determinada labor teniendo en cuenta los documentos, formatos, registros y demás que intervengan. Estos procedimientos se encontrarían como parte de la capacitación que debe contener el manual de perfiles. Con la elaboración del manual de perfiles se espera mejorar los siguientes aspectos optimizando el proceso productivo:

78

Realizar las futuras contrataciones de personal calificado idóneo para cada uno de los cargos, minimizando los problemas que genera para el proceso, la falta de experiencia y capacitación por parte del personal.

Ejecutar las capacitaciones (según el cargo), que se establezcan en el manual de perfiles, haciendo uso de los procedimientos documentados para mostrar la manera correcta de ejecutar determinadas labores, evitando de esta forma confusiones y problemas, los cuales suelen ser el resultado de la no claridad de los procesos que se llevan a cabo en la compañía.

Divulgar el manual de perfiles entre el personal, para delimitar el alcance de cada uno de los cargos, sus funciones, responsabilidades y su nivel jerárquico dentro de la compañía

4.2 RECURSO FÍSICO En la actualidad INDUSTRIAS GOYAINCOL LTDA., se encuentra en un proceso de expansión en el mercado, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, ya que la compañía ha logrado entrar a competir en el mercado ecuatoriano, recibiendo un gran acogimiento por parte de los clientes de este país. El auge que presenta actualmente la compañía, ha generado un aumento en la producción considerable, lo cual ha ocasionado problemas en el almacenamiento tanto de producto terminado como de producto en proceso, ya que el almacén no cuenta con la capacidad necesaria para guardar la totalidad de la producción que se está generando. Es por este motivo que el jefe de planta y el jefe de almacén han tomado la decisión de destinar ciertos espacios dentro de las secciones, para almacenar los productos, generando incomodidad en la sección y en las tareas que allí se llevan a cabo. La compañía carece de una correcta distribución de planta, se puede evidenciar que las áreas de trabajo están mal diseñadas, ya que se pierden espacios en áreas de trabajo muy grandes para ciertas secciones y se limitan ciertas secciones con áreas muy pequeñas considerando los procesos que allí se llevan a cabo. Dada esta situación se propone la realización de un estudio de distribución de planta de producción, para que se haga un uso correcto del espacio con el que dispone la compañía, analizando la necesidad de distribuir correctamente los espacios considerando:

79

Flujo optimo del proceso

Áreas de máquinas y puestos de trabajo correctamente definidas

Creación de una bodega auxiliar Aunque las áreas de almacenamiento auxiliares que se determinaron dentro de algunas secciones, no representan ningún peligro para los operarios, estas han limitando de en una gran forma el espacio para la ejecución de los procesos de producción, generando incomodidad a los operarios, quienes a pesar del poco espacio con el que ahora cuentan, responden a la demanda de la producción de sus secciones. Sin embargo para ellos los procesos se han convertido en algo tedioso, y esto a largo plazo puede generar varios inconvenientes los cuales afectaran al proceso y su producción como tal. 4.3 RECURSO TECNOLÓGICO En INDUSTRIAS GOYAINCOL LTDA., se cuenta con buena tecnología para la ejecución de sus procesos, sin embargo la Sección Pegado presenta una falencia, ya que los procesos de horno y reposo demandan una gran cantidad de tiempo se generan cuellos de botella en el proceso y este fenómeno puede presentarse con mayor facilidad debido al aumento de producción que se ha generado por la situación actual de expansión en el mercado por la que atraviesa la compañía. Con el ánimo de optimizar el proceso productivo se propone estudiar la posibilidad de adquirir una máquina que ejecute las operaciones de horno y reposo en el menor tiempo que sea posible, conservando los parámetros de calidad que siempre ha manejado el producto. La compañía debe tener en cuenta la posibilidad de aumentar su capacidad de producción no solo en esta sección si no a nivel general ya que considerando su ingreso en el mercado ecuatoriano, puede llegar un punto en el cual ya no puedan cumplir con la demanda que se les solicite. Por otra parte, es de suma importancia generar un procedimiento de mantenimiento de equipos y máquinas, ya que el mantenimiento como tal se está realizando cuando se presenta la falla en algún equipo o máquina, lo cual genera un mantenimiento correctivo que interfiere directamente la producción ya que no se puede contar con el equipo o máquina hasta que este sea reparado. De esta manera se propone optimizar el proceso por medio de la creación del procedimiento de mantenimiento en el cual se estipulara la fecha, la hora exacta, la frecuencia y el responsable de ejecutar los procesos de mantenimiento, programándolos de forma tal que no interfieran con la producción.

80

Con la realización del procedimiento de mantenimiento se espera:

Diseñar un programa de mantenimiento que contemple todos los equipos y maquina, el cual será ejecutado verazmente.

Disminuir las fallas que se presentan en los equipos y máquinas

Lograr un rendimiento optimo del equipo o máquina que se esté operando

Disminuir los paros de producción ocasionados por equipos o máquinas

Realizar seguimiento continuo a las labores de mantenimiento que se realicen, tanto en equipos como en máquinas, para de esta forma predecir la frecuencia con la cual es conveniente la realización del mantenimiento.

Es conveniente que la compañía desarrolle un programa de mantenimiento ya que de esta forma podrá recopilar y analizar el historial de cada uno de sus equipos y máquinas, logrando determinar el momento correcto de efectuarlo y hasta el momento de reemplazar algún equipo o máquina. 4.4 MATERIA PRIMA E INSUMOS

INDUSTRIAS GOYAINCOL LTDA., es una compañía que cuenta con más de ocho años de experiencia en el mercado de herramientas para la aplicación de pinturas y es gracias a la calidad de sus productos que la compañía ha logrado consolidarse como uno de los lideres en la producción y comercialización de este tipo de herramientas. A pesar de que la compañía es reconocida por la calidad de sus productos, esta no maneja un grupo determinado de proveedores, por el contrario siempre se está en búsqueda de proveedores nuevos que oferten el mejor precio, sin tener en cuenta el total de las especificaciones requeridas para la adquisición de los insumos y las materias primas. A raíz de esto se presentan variaciones en la calidad de la producción, las cuales han generado inconvenientes e insatisfacción en algunos clientes. La empresa no ha diseñado un sistema de evaluación de proveedores, donde se establezcan indicadores que identifiquen las principales fallas y virtudes de los mismos, para establecer con base a esto el grado de confiabilidad que corresponda a cada uno de ellos. Por las razones expuestas existe la necesidad de implementar un sistema de evaluación de proveedores para ejercer un mejor control en la calidad de los insumos y materias primas que se adquieran.

81

Actualmente la referencia utilizada para seleccionar al proveedor, es el costo que este oferte del insumo o materia prima y algunas especificaciones que normalmente no son cumplidas en su totalidad, pero pensando en la optimización del proceso se sugiere que el formato de evaluación de proveedores que se implemente contemple en su esencia mínima los siguientes aspectos:

Precio

Calidad

Cumplimiento de entrega

Accesibilidad financiera Estos ítems establecidos deben ser valorados y a partir de su análisis se deben determinar los indicadores de evaluación para asignar el grado de confiabilidad correspondiente. Por otra parte hay que definir la frecuencia con la que se realizara la evaluación y a partir de los resultados se establecerán comparativos con evaluaciones anteriores para registrar el historial de cada proveedor.

82

5 CONCLUSIONES

La maquinaria, materia prima y mano de obra representan el 80% de las causas que producen inconvenientes en el proceso de elaboración de la Brocha Profesional 5”.

Se realiza un estudio de tiempos al proceso productivo de la Brocha Profesional 5”, para estandarizar el proceso y ejercer un mejor control del mismo.

hay una optimización del 1.5% en el tiempo estándar del proceso de fabricación del mango, lo cual se debe a las habilidades que han desarrollado los operarios que fueron base de estudio, ya que en esta sección, la mayoría del personal lleva más de dos años laborando y su experiencia y agilidad en los procesos es considerada como excelente.

Se presenta una optimización del 6.73% en el tiempo estándar del proceso de aplicación del pegante, ya que el aditivo usado fue reemplazado por otro, que presenta un secado más rápido, un mayor grado de adhesividad y es más fácil de aplicar para el operario.

Existe una optimización del 3.09% en el tiempo estándar del proceso de ensamble, lo cual se atribuyen a un conjunto de capacitaciones dirigidas a los operarios de de esta sección para desarrollar en ellos las capacidades y habilidades necesarias para responder con la mejor calidad posible a la producción solicitada.

Se genera un aumento del 5.89% en el tiempo estándar del proceso de empaque, como consecuencia de la intensificación de los procesos de control de calidad realizados para disminuir las posibilidades de que productos no conformes lleguen a manos de los clientes.

Las estrictas capacitaciones que recibe el personal sobre sus funciones y responsabilidades, la enseñanza correcta de cómo realizar sus labores y la explicación del uso debido y diligenciamiento de formatos, registros y demás, disminuye los inconvenientes que afectan el proceso.

Se establece el procedimiento para el control de documentos, el cual indica los parámetros de forma y estructura que deben guardar los procedimientos que se elaboren.

Se normalizan los procesos llevados a cabo entre el departamento de compras y el almacén para realizar la adquisición de los insumos y materia prima requeridos por el proceso.

Se normalizan los procesos que involucran el control del almacén desde los aspectos del ingreso y salida de materia prima e insumos, hasta el uso correcto de documentos, registros y formatos que interactúan en el proceso como tal.

La actualización constante de los inventarios del almacén contribuye para realizar las correctas requisiciones de insumos y materia prima, disponiendo de información veraz en el momento que sea necesario.

83

La medida implantada por parte del departamento de compras, de realizar las requisiciones de insumos y materia prima en un día determinado, genera orden y un mejor control para el seguimiento de estas actividades.

84

6 RECOMENDACIONES

Se establece que los factores principales que generan problemas en el proceso de Producción de la Brocha profesional 5”, se presentan en la maquinaria, materia prima y mano de obra, es pertinente realizar constante seguimiento a estos factores.

En general el proceso presento una disminución en sus tiempos estándar lo cual se atribuye a las habilidades que los operarios han desarrollado con el paso del tiempo y a las acciones que se han realizado para mejorar el proceso, es bueno que al personal se le realicen capacitaciones certeras que incentiven el desarrollo de las habilidades requeridas por el proceso.

Se define por medio del procedimiento para el control de documentos, la estructura y esencia mínima que debe contener cualquier procedimiento que se elabore, se recomienda implementar este procedimiento para controlar los futuros documentos que se elaboren dentro de la compañía.

Se establecen los procesos que tanto el almacén, como el departamento de compras deben cumplir para realizar las correctas solicitudes y adquisiciones de materias primas e insumos, se recomienda seguir todos los pasos de los procesos para evitar confusiones y pérdidas de documentos.

se concretaron fechas determinadas para presentar las requisiciones de materia prima e insumos al departamento de compras, el cual fuera de esta fecha no podrá aceptar ninguna solicitud de compra, a menos que gerencia apruebe o realice directamente la solicitud, se recomienda respetar este día para realizar las solicitudes de compra, de esta forma el proceso tendrá el orden que requiere.

Las requisiciones de insumos y materia prima que se realizan, contemplan los inventarios existentes en el almacén, antes de ser elaboradas, para evitar solicitudes de compra herradas, es necesario realizar una constante actualización de los inventarios para disponer de una información veraz.

85

BIBLIOGRAFÍA

[1] CHASE Richard, AQUILANO Nicholas. Dirección y administración de la

producción y de las operaciones. Sexta edición. México: McGraw-Hill, 2005.

[2] BENJAMIN Niebel. Ingeniería industrial, métodos, estándares y diseño del

trabajo. Décima edición. México: Alfa omega, 2001.

[3] ISO 9001:2008 Directrices para la Mejora del desempeño en el Sistema de

Gestión de Calidad.

[4] ISO 9000:2008 Sistemas de Gestión de Calidad-Fundamentos y Vocabulario.

86

ANEXOS

ANEXO A. FORMATO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

FUENTE: Autores del proyecto

87

ANEXO B. MÉTODO ESTADÍSTICO3

Este método se basa en la utilización de las siguientes formulas para determinar el valor de n:

FÓRMULA 1. DETERMINACIÓN DESVIACIÓN ESTÁNDAR

Remplazando:

s = Desviación estándar

Σ F (XI - X)^2 = Sumatoria de todos los tiempos totales de las

muestras, menos el tiempo promedio y el resultado elevado al

cuadrado.

n = Número de muestras

3 BENJAMIN Niebel. Ingeniería industrial, métodos, estándares y diseño del trabajo. Decima edición. México: Alfa omega, 2001. p.341

s = Σ F (XI - X)^2

n

88

ANEXO B. MÉTODO ESTADÍSTICO FÓRMULA 2. DETERMINACIÓN DE N

Remplazando:

n = Número de muestras

k = Constante (para el estudio el k =2 y k =3)

e = Margen de error (para el estudio el e = 5% y e= 0.3%)

x = Promedio total obtenido en el premuestreo

2

n =

k * s1

e * x

89

ANEXO C. MÉTODO TABLA GENERAL ELECTRIC4

Fuente: Información tomada de Time Study Manual de los Erie Works en General

Electric Company, desarrollado bajo la guía de Albert E. Shaw, gerente de

administración del salario.

4 Ibid.,p.340

90

ANEXO D. CÁLCULO DEL TIEMPO NORMAL Y TIEMPO ESTÁNDAR5 Para realizar el cálculo del tiempo estándar de los procesos se utilizan las

siguientes formulas:

FÓRMULA 1. DETERMINACIÓN DEL TIEMPO NORMAL

TN = TO * (1 +/- CAL)

Remplazando:

TN =Tiempo normal

TO = Tiempo observado

CAL = Calificación que se le dio al operario

5 Ibid., p.347

91

ANEXO D. CÁLCULO DEL TIEMPO NORMAL Y TIEMPO ESTÁNDAR

FÓRMULA 2. DETERMINACIÓN DEL TIEMPO ESTÁNDAR

TS = TN * (1 + SUP)

Remplazando:

TS =Tiempo estándar

TN =Tiempo normal

SUP = Sumatoria de los suplementos hallados para los operarios

92

ANEXO E. SISTEMA DE CALIFICACIÓN DE HABILIDADES DE

WESTINGHOUSE

SISTEMA DE CALIFICACIÓN DE HABILIDADES DE WESTINGHOUSE6

SISTEMA DE CALIFICACIÓN DE ESFUERZO DE WESTINGHOUSE7

6 Ibid., p.361 7 Ibid., p.362

93

ANEXO E. SISTEMA DE CALIFICACIÓN DE HABILIDADES DE

WESTINGHOUSE

SISTEMA DE CALIFICACIÓN DE CONDICIONES DE

WESTINGHOUSE8

SISTEMA DE CALIFICACIÓN DE CONSISTENCIA DE

WESTINGHOUSE9

8 Ibid., p.363 9 Ibid.,p. 363

94

ANEXO F. TABLA DE SUPLEMENTOS RECOMENDADOS SEGÚN LA ILO10

10 Ibid., p.386

4