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Caso miglioramento realizzato da Ing Monini, responsabile qualità di Power one, all'interno del masster Lean six sigma Festo Academy 4° ed. Il rpogetto è stato realizzato come lavoro per l'esame di certificazione Green Belt
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PROGETTO LEAN SIX SIGMARiduzione scarti all’interno del
reparto Energie Rinnovabili
Ing. Marco Monini – Resp. Qualità
Caso realizzato e presentato come project work d’esame Green Belt al master
Lean Six Sigma Festo Academy 4° ed. 2009
2
Define - Team Charter
L’obiettivo principale è ridurre il numero di scarti del 18%rispetto all’attuale valore di DPPM.L’operazione permetterà di liberare una risorsa (Riparatore) portandoun saving di € 60.000 annue a partire da Ottobre 2009.
L’obiettivo principale è ridurre il numero di scarti del 18%rispetto all’attuale valore di DPPM.L’operazione permetterà di liberare una risorsa (Riparatore) portandoun saving di € 60.000 annue a partire da Ottobre 2009.
Business Case:
In Scope / Out of Scope:
Definizione del problema:
Definizione dell’obiettivo :
Milestones:
Composizione Gruppo:Nell’ambito della produzione di inverter di stringa per il fotovoltaicosi rende necessario analizzare la fase di testing dell’unità al fine didiminuire il numero di unità scartate fino a 10.000DPPM.L’operazione permetterà di liberare risorse (Riparatori) da destinaread altre attività
Nell’ambito della produzione di inverter di stringa per il fotovoltaicosi rende necessario analizzare la fase di testing dell’unità al fine didiminuire il numero di unità scartate fino a 10.000DPPM.L’operazione permetterà di liberare risorse (Riparatori) da destinaread altre attività
Il campo di analisi verrà restrinto ai soli scarti di Calibrazionedegli inverter di stringa assemblati sulla linea automatica(Area Talenti)
Il campo di analisi verrà restrinto ai soli scarti di Calibrazionedegli inverter di stringa assemblati sulla linea automatica(Area Talenti)
L’attuale valore di scarti interni in termini di DPPM(Defective Part Per Milion) si aggira intorno ai 108.000. L’analisi degli scarti delle unità fallite ai collaudi Automatici impiega4 risorse full time ad una media di circa 14 unità giorno.Inoltre ricollaudare le unità “costa circa 20-25 min per scarto nonconsiderando la perdita per immobilizzo delle unità scarto.
L’attuale valore di scarti interni in termini di DPPM(Defective Part Per Milion) si aggira intorno ai 108.000. L’analisi degli scarti delle unità fallite ai collaudi Automatici impiega4 risorse full time ad una media di circa 14 unità giorno.Inoltre ricollaudare le unità “costa circa 20-25 min per scarto nonconsiderando la perdita per immobilizzo delle unità scarto.
Project Lead (GB/BB): Marco MoniniMarco Monini
Define
Measure
Analyze
Improve
Control
20 Maggio 200920 Maggio 2009
Cinzia CoppiniCinzia Coppini
Luciano RaviolaLuciano Raviola
Gabriele ManettiGabriele Manetti
Antonio Bondi, Macerini SauroAntonio Bondi, Macerini Sauro
Andrea Pasquini, Simone BindiAndrea Pasquini, Simone Bindi
Francesco Talenti, Michele TognazziFrancesco Talenti, Michele Tognazzi
Team Members:
Project Champion:
Coach (BB/MBB):
10 Luglio 200910 Luglio 2009
15 Settembre 200915 Settembre 2009
30 Luglio 200930 Luglio 2009
30 Settembre 200930 Settembre 2009
3
Define – CTQ’s
Voice of Customer:
- Riduzione del numero di scarti
000.000.1*)""(
)""(5
1
i iFasecollaudatiN
iFasescartiNDPPM
Definizione fasi (i):1 = Calibrazione2 = Burn-In3 = HP + GC4 = Test finale5 = OBA
CTQ:
4
Define - SIPOC
Process
Suppliers:- Aree di assiemaggio interne ed esterne
- Fornitori Materie Prime
- Fornitori esterni semilavorati
Input:- Schede pre-assemblate
- Meccanica- Dissipatore- Minuteria (viti, dadi, etc)
- Cablaggi- Bobine- Mylar isolante- Etichette
Customer:- Fase di test
successiva- Cliente finale
Output:- Prodotto finito
Riparazione
TaraturaUnità
Buona ?
Yes
No
5
Define – SIPOC - Process
Assiem. Manuale
Ingresso materia prima
Montaggio SMD
Saldatura Onda
Assiem. Meccanico
Burn-In test
Calibr Test
HP + GC test
Final test
Imballo
Riparazione
TaraturaHP + GC testUnità
Buona ?
Yes
No
6
Define – Ring
Unità riparate 1043 214 81 38Percent 75,8 15,6 5,9 2,8Cum % 75,8 91,4 97,2 100,0
Fase OtherB.I.F.T.Calib
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
100
80
60
40
20
0
Unit
à r
ipara
te
Perc
ent
Pareto Chart of Fase
76% del contributo agli scarti è dato dalla fase di calibrazione
Dati raccolti da Gennaio 2009, data di implementazione della nuova linea di assemblaggio in meccanica
7
Measure
CTQ = Numero di unità difettose su totale collaudato (DPPM)(fase di calibrazione inverter di stringa)
Identificazione delle variabili da misurare:- Numero di difetti;- Numero di collaudati;- Tipologia di difetti categorizzati: Macro famiglie (Processo-
Design-Component) e Subcategorie (Inv., Errati, Mancanti, in c.c., etc.)
Ogni macrofamiglia ha in raccolta dati campi fissi (obbligatori) e campi liberi (cause speciali)
1000000*)""(
)""(5
1
i iFasecollaudatiN
iFasescartiNDPPM
NOTA : Raccolta dati già attiva
8
Measure
Validazione sistema di misura:- totale collaudato e numero di scarti raccolti da operatore di
collaudo ed inseriti in sistema di raccolta dati informatizzato.- Scarto e tipologia di scarto inserita dal team di riparazione.
DATI AFFIDABILI
L’informazione è inserita dal riparatore in seguito a confronto con il team di riparazione (2 tecnici + 2 riparatori fisicamente e operativamente a stretto contatto).
Valore attuale della CTQ all’interno del ring:
421)( avwkCollaudati
35)( avwkScartati 83135calibDPPM
Media ultime 6 settimane (dal 1 maggio 2009)
9
Measure
Unità riparate 437 304 261 227 98 49Percent 31,8 22,1 19,0 16,5 7,1 3,6Cum % 31,8 53,9 72,8 89,3 96,4 100,0
Tipologia difetto
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
100
80
60
40
20
0
Unità ripara
te
Percent
Pareto Chart of Tipologia difetto
Contributori maggiori (stratificazione):
Aree di intervento:- Componente (Quarzo)- Assiemaggio meccanico (Inserzione fastom/flat/avvitamento schede)- Assiemaggio manuale (Dipping)- Discrepanza collaudo/banco
Necessario scomporre l’analisi in sottoprogetti dove applicare specifiche misurazioni sufficientemente accurate.
10
Analyse: Problema quarzo
difettosoQuarzo
Environment
Measurements
Methods
Material
Machines
Personnel
Movimentazione
WaveSoldering
Difettoso
Ritocco
No
No
Analisi mortalità quarzo
DPPM su base mensile 3500. Saving mensile circa 852 €
Quali sono le possibili cause di fallimento del componente?
Basandosi sul DataSheet del componente le due maggior criticità sono lo stress meccanico e lo stress termico.
Stress meccanico – non critico nel nostro processoStress termico – fase di ritocco
282624222018161412108642
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
Observation
DPPM
Number of runs about median: 18Expected number of runs: 15,0Longest run about median: 5Approx P-Value for Clustering: 0,876Approx P-Value for Mixtures: 0,124
Number of runs up or down: 21Expected number of runs: 18,3Longest run up or down: 3Approx P-Value for Trends: 0,892Approx P-Value for Oscillation: 0,108
Run Chart of DPPM
11
Analyse: Problema quarzo
12
Analyse: Problema quarzo
Convinzione che la quantità di stagno sul quarzo fosse legata allo scarto
Sistema di misura dedicato per scarti fase di ritocco del quarzo sul 100% dei difetti:- Definito e condiviso sistema di misura con tutti i riparatori
- Validazione sistema tramite foto del difetto.
Non osservato correlazione tra scarti e quantità di stagno. Tutti i problemi erano legati alla fase di ritocco.
Immagine JPEG Microsoft Word Document
Es.:
E’ veramente necessario ritoccare il quarzo?
13
Analyse: Problema assiemaggio manuale
Linea“Assiemaggio in meccanica”
14
Analyse: Problema assiemaggio manuale
DPPM su base mensile 20000. Saving mensile circa 4850 €
Quali sono le possibili cause?
Interviste al personale di linea e meeting con responsabili del processo.
- Fastom monocolore- Controparti libere non usate- Operatori nuovi- Distrazione
302520151051
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
Observation
DPPM
Number of runs about median: 12Expected number of runs: 18,0Longest run about median: 8Approx P-Value for Clustering: 0,018Approx P-Value for Mixtures: 0,982
Number of runs up or down: 20Expected number of runs: 22,3Longest run up or down: 4Approx P-Value for Trends: 0,165Approx P-Value for Oscillation: 0,835
Run Chart of DPPM
15
Analyse: Problema dipping
- DPPM su base mensile 4650.
- Saving mensile circa 1150 €
Dove avvengono principalmente gli scarti?
282624222018161412108642
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
Observation
DPPM_1
Number of runs about median: 17Expected number of runs: 15,5Longest run about median: 4Approx P-Value for Clustering: 0,717Approx P-Value for Mixtures: 0,283
Number of runs up or down: 17Expected number of runs: 19,0Longest run up or down: 4Approx P-Value for Trends: 0,181Approx P-Value for Oscillation: 0,819
Run Chart of DPPM_1
16
Analyse: Problema dipping
Perchè avvengono gli scarti?
- Presenza connettori scoperti su cui può depositarsi una goccia di dipping;
- Operazione effettuata manualmente su alcune schede;
- Identificazione errore immediata non possibile (liquido trasparente)
Emersa necessità di stesura automatica del dippingper schede più critiche
17
Analyse: Discrepanza Collaudo/Banco
- DPPM su base mensile 18500.
- Saving mensile circa 4600 €
Attuale raccolta dati non idonea per analizzare a fondo questo tipo di difetto.
Migrazione raccolta dati di collaudo su SIGMAQUEST.
282624222018161412108642
50000
40000
30000
20000
10000
0
Observation
DPPM
Number of runs about median: 15Expected number of runs: 15,5Longest run about median: 4Approx P-Value for Clustering: 0,427Approx P-Value for Mixtures: 0,573
Number of runs up or down: 18Expected number of runs: 19,0Longest run up or down: 4Approx P-Value for Trends: 0,325Approx P-Value for Oscillation: 0,675
Run Chart of DPPM
18
Improve: Problema quarzo
Prova pilota su modello 6kWCTQ : tempo perduto dall’unità.Def. Operativa : differenza tra ora interna dell’unità e ora di riferimento misurato una
volta al giorno per 3 settimaneMetodo di misura : comparazione visiva tra ora PC (sincronizzata giornalmente con
WEB) ed ora letta a display una volta al giorno per 3 settimaneAccuratezza : secondoValidazione : stesso operatore, stessa ora del giorno, stesso computer
NESSUNA DIFFERENZA SIGNIFICATIVA OSSERVATA
Microsoft Excel Worksheet
File raccolta dati
19
Improve: Problema assiemaggio manuale
- Personale: rotazione degli operatori linea di assiemaggio, responsabilizzazione tramite creazione gruppo di lavoro
- Predisposizione strumenti di controllo per feedback immediato all’operatore di linea
20
Improve: Problema assiemaggio manuale
- Eliminato controparti fastom non utilizzate
- Introdotto fastom colorati
21
Improve: Problema dipping
Selezionate schede più critiche (contenenti connettori scoperti) come prioritarie:
- 3G83/02 (scheda madre 12kW)- 3G74/02 (scheda madre 3.6 4.2kW)- 3g83/10 (scheda logica 12kW)
Acquistato macchina di stesura automatica del dipping per la produzione.
Data introduzione:Week 34/09
22
Control: Problema quarzo
DPPM attuali (media wk 45-46-47) : 457 DPPM
Implementare la stessa modifica sulle altre famiglie di prodotti
50454035302520151051
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
Observation
DPPM_1
Number of runs about median: 16Expected number of runs: 26,5Longest run about median: 13Approx P-Value for Clustering: 0,001Approx P-Value for Mixtures: 0,999
Number of runs up or down: 33Expected number of runs: 33,7Longest run up or down: 7Approx P-Value for Trends: 0,411Approx P-Value for Oscillation: 0,589
Run Chart of DPPM_1
23
Control: Problema assiemaggio manuale
DPPM attuali (media wk 45-46-47) : 514 DPPM
454035302520151051
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
Observation
DPPM
Number of runs about median: 14Expected number of runs: 24,0Longest run about median: 7Approx P-Value for Clustering: 0,001Approx P-Value for Mixtures: 0,999
Number of runs up or down: 25Expected number of runs: 30,3Longest run up or down: 4Approx P-Value for Trends: 0,029Approx P-Value for Oscillation: 0,971
Run Chart of DPPM
24
Control: Problema assiemaggio manuale
Visual management
- Creazione di un sistema di misura basato sul numero di scarti (wk 39)- Aggiornamento in tempo reale- Estensione a tutte le altre linee di produzione (wk 41)
Microsoft Excel Worksheet
Esempio
25
Control: Problema dipping
Dalla settimana 34 il numero di scarti è stato azzerato sulle schede inserite nella stesura automatica:
- 3G83/02 (scheda madre 12kW)- 3G74/02 (scheda madre 3.6 4.2kW)- 3g83/10 (scheda logica 12kW)
35302520151051
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
Observation
DPPM_2
Number of runs about median: 20Expected number of runs: 18,5Longest run about median: 4Approx P-Value for Clustering: 0,698Approx P-Value for Mixtures: 0,302
Number of runs up or down: 20Expected number of runs: 23,0Longest run up or down: 4Approx P-Value for Trends: 0,108Approx P-Value for Oscillation: 0,892
Run Chart of DPPM_2
26
Risultati raggiunti
PROGETTODPPM
SavingDa A
Quarzo 3.500 457 760
Ass. Meccanico 20.000 514 4871
Dipping 4.650 0 1150
Discrepanza Coll./Banco - NDF
18.500 - In progress
Totale 27.179 DPPM € 6.781
Saving annuo stimato € 60.000
saving già consolidato € 81.372
27
Possibili progetti futuri
- Progetto riduzione discrepanze collaudo/Banco (in corso)
- Progetto riduzione scarti per componenti
- Condivisione metodologia DMAIC all’interno dell’azienda