Upload
others
View
8
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
i
USULAN PERANCANGAN ULANG PROSES GEAR
MACHINING BEFORE UNTUK MENINGKATKAN
FLEKSIBILITAS DENGAN MEMBENTUK SEL
MANUFAKTURING DI PT YPMI
Oleh
Sony Anggoro Susilo
NIM : 004201105006
Diajukan untuk memenuhi Persyaratan Akademik
Mencapai Gelar Strata Satu
pada Fakultas Teknik
Program Studi Teknik Industri
2015
ii
REKOMENDASI
PEMBIMBING AKADEMIK
Skripsi yang berjudul “Usulan Perancangan Ulang Proses Gear
Machining Before Untuk Meningkatkan Fleksibilitas Dengan
Membentuk Sel Manufakturing Di PT YPMI” disusun dan
disampaikan oleh Sony Anggoro Susilo sebagai salah satu
persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Teknik
telah diperiksa dan dianggap telah memenuhi persyaratan sebuah
skripsi. Maka dari itu, saya merekomendasikan skripsi ini untuk
melakukan sidang.
Cikarang, Indonesia, Mei 2015
Anastasia Lidya Maukar, S.T., M.Sc., MMT
iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS
Saya menyatakan bahwa skripsi berjudul “Usulan Perancangan
Ulang Proses Gear Machining Before Untuk Meningkatkan
Fleksibilitas Dengan Membentuk Sel Manufakturing Di PT
YPMI” merupakan hasil pengetahuan terbaik saya dan belum pernah
diajukan ke Universitas lain maupun diterbitkan baik sebagian
maupun secara keseluruhan.
Cikarang, Indonesia, Mei 2015
Sony Anggoro Susilo
iv
USULAN PERANCANGAN ULANG PROSES GEAR
MACHINING BEFORE UNTUK MENINGKATKAN
FLEKSIBILITAS DENGAN MEMBENTUK SEL
MANUFAKTURING DI PT YPMI
Oleh
Sony Anggoro Susilo
NIM : 004201105006
Disetujui oleh,
Anastasia Lidya Maukar, ST., MSc., MMT Ir. Andira, MT.
Pembimbing Skripsi 1 Pembimbing Skripsi 2
Herwan Yusmira. B.Sc. MET, Mtech
Ketua Program Studi Teknik Industri
v
ABSTRAK
PT. YPMI adalah salah satu perusahaan manufacturing yang bergerak dibidang
otomotif yang menghasilkan komponen penting sepeda motor yang berupa gear
transmission. Adanya peningkatan jumlah komponen yang diproduksi dari 54
menjadi 95 komponen membuat aliran produksi gear machining tidak teratur
dengan sistem produksi saat ini (job shop) dengan tata letak mesin secara
departmental Layout, aliran menjadi panjang dan perpindahan proses menjadi
banyak dengan demikian momen perpindahan material semakin meningkat karena
adanya aliran backward dan jumping proses antar department. Adanya kemiripan
karakteristik proses dan desain antar komponen perlu dilakukan perancangan
ulang proses, untuk itu dilakukan penelitian yang bertujuan untuk melakukan
perancangan ulang proses gear machining dengan mengelompokkan mesin dan
model kedalam bentuk sel. Data yang diperlukan data cycle time dan demand
untuk menghitung kebutuhan mesin. Layout saat ini untuk menghitung jarak dan
momen saat ini, selanjutnya data aliran proses untuk membuat inciden matrix
yang digunakan untuk mengelompokkan mesin dan model dengan pendekatan
Algorithma Average Linkage Clustering (ALC). Rancangan yang dipilih adalah
Layout dengan momen perpindahan material terkecil. Dari tiga alternatif yang
dibuat berdasarkan ALC, kemiripan proses dan kemiripan desain. Terpilih Layout
alternatif kedua dengan terbentuk empat sel dengan aliran proses straight line,
tidak ada jumping proses serta aliran backward dan dengan pergerakan intracel
dalam aliran prosesnya mampu menghasilkan momen perpindahan material
terkecil sebesar 23.818.447 kgm dengan efisiensi sebesar 31 % atau lebih rendah
10.818.380 kgm dari momen kondisi awal.
Kata Kunci : Group technology, ALC, momen perpindahan, jarak , job shop,
jumping proses, aliran backward
vi
KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadirat
Allah SWT yang mana telah melimpahkan rahmatNya, sehingga penyusunan
skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik serta tepat pada waktunya.
Didalam menyusun skripsi ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih
kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam
menyusun skripsi ini, antara lain :
1. Istriku tercinta Willya atas motivasi dan dukungannya setiap saat,
2. Ibu Anastasya Lidya Maukar, ST., MSc., MMT dan ibu Ir. Andira, MT.,
selaku dosen pembimbing yang selalu memberi pengarahan, meluangkan
waktu sehabis jam kuliah, memberikan dorongan dalam menyusun skripsi
ini,
3. PT Yamaha Motor Part Manufacturing Indonesia yang telah memberikan
kesempatan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat
menyelesaikan skripsi ini,
4. Serta teman-teman kampus President University ie 2011 yang selalu solid
dan selalu mendukung dalam menyusun skripsi.
Penulis menyadari adanya kekurangan didalam menyusun skripsi ini, untuk itu
kritik dan saran adalah harapan bagi penulis agar dapat membangun kearah yang
lebih baik di masa yang akan datang.
Cikarang, Mei 2015
Sony Anggoro Susilo
vii
DAFTAR ISI
LEMBAR REKOMENDASI PEMBIMBING ............................................... ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS ............................................... iii
ABSTRAK ...................................................................................................... v
KATA PENGANTAR .................................................................................... vi
DAFTAR ISI ................................................................................................... vii
DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................... xii
DAFTAR TABEL ........................................................................................... xiv
DAFTAR GAMBAR ...................................................................................... xvi
DAFTAR ISTILAH ........................................................................................ xvii
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................... 1
1.1 Latar Belakang Masalah ................................................................. 1
1.2 Rumusan Masalah .......................................................................... 2
1.3 Tujuan Penelitian ........................................................................... 3
1.4 Batasan Masalah............................................................................. 3
1.5 Asumsi ........................................................................................... 3
1.6 Sistematika Penulisan .................................................................... 3
BAB II LANDASAN TEORI ......................................................................... 5
2.1 Pengertian Tata Letak Pabrik ......................................................... 5
2.2 Tipe – Tipe Tata Letak ................................................................... 5
2.2.1 Tata Letak Produk ................................................................. 6
2.2.2 Tata Letak Proses .................................................................. 7
2.2.3 Tata Letak Posisi Tetap ......................................................... 8
2.2.4 Tata Letak Group Technology Layout .................................. 8
2.2.4.1 Menentukan Koefisien Kemiripan Dalam
Group Technology ...................................................... 11
viii
2.2.4.2 Algoritma Average Linkage Clustering ..................... 12
2.3 Tujuan Perancangan dan Pengaturan Fasilitas ............................... 13
2.4 Pola Aliran Bahan untuk Proses Produksi ..................................... 14
2.4.1 Straight Line .......................................................................... 14
2.4.2 Serpentine .............................................................................. 15
2.4.3 U - shape ............................................................................... 15
2.4.4 Circular ................................................................................. 15
2.4.5 Odd – Angle .......................................................................... 16
2.5 Jenis – Jenis Ukuran Jarak ............................................................. 17
2.5.1 Euclidien ............................................................................... 17
2.5.2 Rectilinier .............................................................................. 17
2.5.3 Squared Euclidean ................................................................ 17
2.6 From To Chart ............................................................................... 18
2.7 Kapasitas ...... ................................................................................. 18
2.7.1 Pengertian Kapasitas ............................................................. 19
2.7.2 Hambatan Perusahaan Berhubungan Dengan Kapasitas....... 19
2.7.3 Perumusan Kapasitas Produksi dan Jumlah Mesin ............... 19
2.8 Penetapan Luas Area ...................................................................... 20
2.9 Peta Proses Operasi ........................................................................ 23
2.10 Flow Proses Operasi ..................................................................... 23
BAB III METODE PENELITIAN .................................................................. 25
3.1 Metode Penelitian........................................................................... 25
3.2 Penelitian Pendahuluan .................................................................. 26
3.3 Identifikasi Masalah ....................................................................... 26
3.4 Perumusan Masalah ....................................................................... 26
3.5 Studi Pustaka .................................................................................. 27
3.6 Pengumpulan Data ......................................................................... 27
3.6.1 Metode Observasi.................................................................. 27
ix
3.7 Pengolahan dan Analisis Data ........................................................ 27
3.8 Kesimpulan dan Saran.................................................................... 29
BAB IV DATA DAN ANALISIS .................................................................. 30
4.1 Gambaran Produk Secara Umum ................................................... 30
4.2 Proses Machining ........................................................................... 30
4.2.1 Proses Turning ..................................................................... 31
4.2.2 Proses Broching .................................................................... 31
4.2.3 Proses Hobbing ..................................................................... 31
4.2.4 Proses Shaving ...................................................................... 31
4.2.5 Proses Center Hole ................................................................ 31
4.2.6 Proses Oil Hole ..................................................................... 31
4.2.7 Proses Reaming ..................................................................... 32
4.2.8 Proses Thread Rolling ........................................................... 32
4.2.9 Proses Involute ...................................................................... 32
4.3 Data Umum Perusahaan ................................................................. 32
4.3.1 Data Demand dan Jumlah Mesin .......................................... 32
4.3.2 Urutan Proses Operasi ........................................................... 34
4.3.3 Jam Kerja…. ......................................................................... 35
4.3.4 Data Aliran Proses dan Waktu Proses Produk ...................... 35
4.3.5 Tata Letak Saat Ini ................................................................ 36
4.4 Pengolahan Data ............................................................................ 38
4.4.1 Kondisi Saat Ini ..................................................................... 38
4.4.2 Perhitungan Jarak Antar Mesin ............................................. 39
4.4.3 Perhitungan Perpindahan Kuantitas ...................................... 39
4.4.4 Perhitungan Berat Material ................................................... 40
4.4.5 Perhitungan Momen Material ............................................... 42
4.4.6 Pembentukan Alternatif Layout ............................................ 43
4.4.6.1 Menentukan Inciden Matrix ...................................... 43
x
4.4.6.2 Menentukan Sel Model Dengan Mesin ..................... 44
4.4.7 Pembentukan Sel Mesin Usulan............................................ 47
4.4.8 Desain Sel Alternatif 1 .......................................................... 53
4.4.8.1 Perhitungan Waktu dan Kebutuhan Mesin
Alternatif 1 ................................................................ 54
4.4.8.2 Desain Layout Usulan Alternatif 1 ............................ 56
4.4.8.3 Perhitungan Jarak Sel Alternatif 1 ............................ 58
4.4.8.4 Perhitungan Perpindahan Kuantitas dan Berat
Material Alternatif 1 .................................................. 60
4.4.8.5 Perhitungan Momen Perpindahan Alternatif 1 ......... 61
4.4.9 Desain Sel Alternatif 2 .......................................................... 62
4.4.9.1 Perhitungan Waktu dan Kebutuhan Mesin
Alternatif 2 ............................................................... 63
4.4.9.2 Desain Layout Alternatif 2 ........................................ 65
4.4.9.3 Perhitungan Jarak Sel Alternatif 2 ............................ 67
4.4.9.4 Perhitungan Perpindahan Kuantitas dan Berat
Material Alternatif 2 .................................................. 68
4.4.9.5 Perhitungan Momen Perpindahan Alternatif 2 ......... 69
4.4.10 Desain Layout Alternatif 3 .................................................. 70
4.4.10.1 Perhitungan Waktu dan Kebutuhan Mesin
Alternatif 3 ............................................................... 72
4.4.10.2 Desain Layout Alternatif 3 ...................................... 74
4.4.10.3 Perhitungan Jarak Sel Alternatif 3 .......................... 77
4.4.10.4 Perhitungan Perpindahan Kuantitas dan Berat
Material Alternatif 3 .................................................. 78
4.4.10.5 Perhitungan Momen Perpindahan Alternatif 3 ....... 79
4.5 Analisis Hasil dari Berbagai Layout Usulan .................................. 81
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .......................................................... 91
xi
5.1 Kesimpulan .................................................................................... 91
5.2 Saran ............................................................................................... 91
DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 92
LAMPIRAN ..................................................................................................... 93
xii
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 Urutan Proses Produk ................................................................... 93
Lampiran 2 Cycle Time Proses ......................................................................... 96
Lampiran 3 Matrik Jarak Antar Mesin Saat Ini ............................................... 99
Lampiran 4 Perpindahan Kuantitas Saat Ini .................................................... 100
Lampiran 5 Matrik Perpindahan Kuantitas ...................................................... 103
Lampiran 6 Insiden Matrik komponen ............................................................. 104
Lampiran 7 Ilterasi Algoritma Average Linkage Clustering ............................ 107
Lampiran 8 Model Dan Demand Saat Ini ........................................................ 111
Lampiran 9 Cycle Time Alternatif 1................................................................. 114
Lampiran 10 Perhitungan Waktu Alternatif 1 .................................................. 117
Lampiran 11 Koordinat Sel Alternatif 1 .......................................................... 120
Lampiran 12 Jarak Antar Mesin Alternatif 1 ................................................... 121
Lampiran 13 Perpindahan Kuantitas Alternatif 1 ............................................ 121
Lampiran 14 Matrik Berat Alternatif 1 ............................................................ 121
Lampiran 15 Demand dan Cycle Time Alternatif 2 ......................................... 122
Lampiran 16 Perhitungan Waktu Alternatif 2 .................................................. 125
Lampiran 17 Koordinat Sel Alternatif 2 .......................................................... 126
Lampiran 18 Jarak Antar Mesin Alternatif 2 ................................................... 129
Lampiran 19 Perpindahan Kuantitas Alternatif 2 ............................................ 130
Lampiran 20 Matrik Berat Alternatif 2 ............................................................ 131
Lampiran 21 Demand dan Cycle Time Alternatif 3 ......................................... 132
Lampiran 22 Perhitungan Waktu Alternatif 3 .................................................. 135
Lampiran 23 Koordinat Sel Alternatif 3 .......................................................... 138
Lampiran 24 Jarak Antar Mesin Alternatif 3 ................................................... 139
Lampiran 25 Perpindahan Kuantitas Alternatif 3 ............................................ 141
xiii
Lampiran 26 Matrik Berat Alternatif 3 ............................................................ 143
Lampiran 27 Layout Kondisi Saat Ini .............................................................. 145
Lampiran 28 Layout Alternatif 1 ..................................................................... 146
Lampiran 29 Layout Alternatif 2 ..................................................................... 147
Lampiran 30 Layout Alternatif 3 ..................................................................... 148
xiv
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Contoh Lembar Perhitungan Area ................................................... 21
Tabel 4.1 Demand Produksi Gear Machining Before 2015 ............................ 34
Tabel 4.2 Jumlah dan Dimensi Mesin .............................................................. 34
Tabel 4.3 Urutan Proses Produk ...................................................................... 35
Tabel 4.4 Kode Mesin Proses........................................................................... 35
Tabel 4.5 Pembagian Jam Kerja....................................................................... 35
Tabel 4.6 Cycle Time Proses Tiap Model ........................................................ 36
Tabel 4.7 Koordinat Mesin dan Berat Material Saat Ini .................................. 38
Tabel 4.8 Matrik Jarak Antar Mesin Saat Ini ................................................... 39
Tabel 4.9 Perpindahan Kuantitas Material Saat Ini ......................................... 39
Tabel 4.10 Matrik Perpindahan Kuantitas Saat Ini .......................................... 40
Tabel 4.11 Berat Material Perpindahan Saat Ini .............................................. 41
Tabel 4.12 Momen Perpindahan Material Saat Ini .......................................... 43
Tabel 4.13 Inciden Matrik ................................................................................ 43
Tabel 4.14 Dendogram..................................................................................... 44
Tabel 4.15 Nilai Maksimum Kemiripan .......................................................... 45
Tabel 4.16 Ilterasi Pertama Pembentukan Sel Mesin ...................................... 46
Tabel 4.17 Hasil Ilterasi Kemiripan Antar Mesin ............................................ 46
Tabel 4.18 Aliran Proses Sel Alternatif 1 ........................................................ 47
Tabel 4.19 Kelompok Sel Alternatif 1 ............................................................. 48
Tabel 4.20 Aliran Proses Antar Sel Alternatif 2 .............................................. 48
Tabel 4.21 Kelompok Sel Alternatif 2 ............................................................. 49
Tabel 4.22 Kelompok Sel Alternatif 3 ............................................................. 50
Tabel 4.23 Komponen Alternatif 3 .................................................................. 51
Tabel 4.24 Model dan Demand Sel Alternatif 1 .............................................. 54
xv
Tabel 4.25 Cycle Time dan Demand Tiap Model ............................................ 54
Tabel 4.26 Perhitungan Kebutuhan Waktu Alternatif 1................................... 55
Tabel 4.27 Perhitungan Kebutuhan Mesin Sel Gear ....................................... 56
Tabel 4.28 Perhitungan Kebutuhan Mesin Sel Axle......................................... 56
Tabel 4.29 Koordinat Antar Mesin Sel Gear ................................................... 59
Tabel 4.30 Jarak Antar Mesin Sel Gear ........................................................... 59
Tabel 4.31 Perpindahan Kuantitas Sel Gear .................................................... 60
Tabel 4.32 Perpindahan Berat Sel Gear ........................................................... 60
Tabel 4.33 Momen Perpindahan Alternatif 1 ................................................... 61
Tabel 4.34 Demand dan Cycle Time Model Alternatif 2 ................................. 63
Tabel 4.35 Perhitungan Waktu Alternatif 2 ..................................................... 63
Tabel 4.36 Kebutuhan Waktu dan Kebutuhan Mesin Sel Alternatif 2 ............ 64
Tabel 4.37 Koordinat Sel Broching ................................................................. 67
Tabel 4.38 Jarak Antar Mesin Alternatif 2....................................................... 67
Tabel 4.39 Perpindahan Kuantitas Sel Alternatif 2 .......................................... 68
Tabel 4.40 Matrik Berat Alternatif 2................................................................ 68
Tabel 4.41 Momen Perpindahan Sel Alternatif 2............................................. 69
Tabel 4.42 Demand dan Cycle Time Alternatif 3 ............................................ 72
Tabel 4.43 Perhitungan Waktu Alternatif 3 ..................................................... 73
Tabel 4.44 Kebutuhan Mesin Alternatif 3........................................................ 73
Tabel 4.45 Koordinat Sel Alternatif 3 .............................................................. 78
Tabel 4.46 Matrik Jarak Sel Alternatif 3 .......................................................... 78
Tabel 4.47 Perpindahan Kuantitas Sel Alternatif 3 .......................................... 79
Tabel 4.48 Matrik Berat Sel Alternatif 3 ......................................................... 79
Tabel 4.49 Momen Perpindahan Material Alternatif 3 .................................... 80
Tabel 4.50 Perbandingan Kebutuhan Mesin Antar Alternatif ......................... 89
xvi
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 Tata Letak Produk (Product Layout) ........................................... 6
Gambar 2.2 Tata Letak Proses (Process Layout) ............................................. 7
Gambar 2.3 Tata Letak Posisi Tetap (Fixed Position Layout) ......................... 8
Gambar 2.4 Tata Letak Group Technology Layout ......................................... 13
Gambar 2.5 Aliran Straight Line ...................................................................... 14
Gambar 2.6 Serpentine atau Zig – Zag (S – Shaped) ....................................... 15
Gambar 2.7 Aliran U – Shaped ........................................................................ 15
Gambar 2.8 Aliran Circular ............................................................................. 16
Gambar 2.9 Aliran Odd – Angle ...................................................................... 16
Gambar 2.10 Peta Proses Operasi .................................................................... 23
Gambar 2.11 Flow Proses Operasi ................................................................... 24
Gambar 3.1 Alur Metode Penenlitian .............................................................. 25
Gambar 3.2 Frame Work Penelitian................................................................. 29
Gambar 4.1 Model Gear PT.Y ......................................................................... 30
Gambar 4.2 Tata Letak Mesin Saat Ini ............................................................ 37
Gambar 4.3 Layout Alternatif 1 ....................................................................... 58
Gambar 4.4 Layout Alternatif 2 ....................................................................... 66
Gambar 4.5 Layout Alternatif 3 ....................................................................... 77
Gambar 4.6 Perbandingan Momen Awal Dengan Alternatif 1 ........................ 82
Gambar 4.7 Perbandingan Momen Awal Dengan Alternatif 2 ........................ 83
Gambar 4.8 Perbandingan Momen Awal Dengan Alternatif 3 ........................ 85
Gambar 4.9 Perbandingan Momen Antar Layout ............................................ 88
xvii
DAFTAR ISTILAH
Cycle Time :Waktu yang dibutuhkan seorang operator
untuk melakukan proses satu unit produk
dalam satu stasiun kerja.
Inciden Matrix :Matrik yang berisi hubungan model dengan
mesin dengan kode 1 dan 0, bila 1
menerangkan bahwa model melalui proses
dimesin tersebut dan bila 0 atau blank
artinya model tidak melalui proses dimesin
tersebut.
Demand :Jumlah permintaan produksi dalam periode
tertentu.
Jumping proses :Aliran proses yang tidak urut antar
department karena tata letak mesin yang
tidak berurutan sesuai aliran proses.
Backward proses :Aliran proses dari department awal ke
department selanjutnya tapi kemudian
kembali ke titik department awal secara
bolak – balik.
From to Chart :Tabel yang menjelaskan momen
perpindahan dari – ke suatu mesin .
ALC :Metode pembentukan sel dengan
mengelompokan kemiripan model dan
proses.
Departmental Layout :Pengelompokan mesin yang sejenis dalam
satu department.
Dendogram :Perbandingan proses antar dua mesin yang
digunakan dalam membuat produk.
xviii
Intracel :Pergerakan proses yang terjadi hanya dalam
satu sel.
Intercel :Pergerakan proses yang terjadi antar sel satu
dengan sel yang lain antar department.
i
ABSTRAK
PT. YPMI adalah salah satu perusahaan manufacturing yang bergerak dibidang
otomotif yang menghasilkan komponen penting sepeda motor yang berupa gear
transmission. Adanya peningkatan jumlah komponen yang diproduksi dari 54
menjadi 95 komponen membuat aliran produksi gear machining tidak teratur
dengan sistem produksi saat ini (job shop) dengan tata letak mesin secara
departmental layout, aliran menjadi panjang dan perpindahan proses menjadi
banyak dengan demikian momen perpindahan material semakin meningkat karena
adanya aliran backward dan jumping proses antar department. Adanya kemiripan
karakteristik proses dan desain antar komponen perlu dilakukan perancangan
ulang proses, untuk itu dilakukan penelitian yang bertujuan untuk melakukan
perancangan ulang proses gear machining dengan mengelompokkan mesin dan
model ke dalam bentuk sel. Data yang diperlukan data cycle time dan demand
untuk menghitung kebutuhan mesin. Layout saat ini untuk menghitung jarak dan
momen saat ini, selanjutnya data aliran proses untuk membuat inciden matrix
yang digunakan untuk mengelompokkan mesin dan model dengan pendekatan
Algoritma Average Linkage Clustering (ALC). Rancangan yang dipilih adalah
layout dengan momen perpindahan material terkecil. Dari tiga alternatif yang
dibuat berdasarkan ALC, kemiripan proses dan kemiripan desain. Terpilih Layout
alternatif kedua dengan terbentuk empat sel dengan aliran proses straight line,
tidak ada jumping proses serta aliran backward dan dengan pergerakan intracel
dalam aliran prosesnya mampu menghasilkan momen perpindahan material
terkecil sebesar 23.818.447 kgm dengan efisiensi sebesar 31 % atau lebih rendah
10.818.380 kgm dari momen kondisi awal.
Kata Kunci : Group technology, ALC, momen perpindahan, jarak, job shop,
jumping proses, aliran backward,
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
PT Y merupakan salah satu perusahaan asing dari Jepang yang berlokasi di
kawasan industri KIIC Karawang. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 1999
bergerak dibidang otomotif yang menghasilkan komponen kendaraan bermotor.
Berbagai produk yang dihasilkan antara lain gear tranmission, cast wheel, head
cylinder and piston. Salah satu department yang mengalami peningkatan
signifikan adalah department gear and axle yang menghasilkan gear tranmission.
Seiring berkembangnya teknologi membuat banyak model baru yang muncul dari
54 model gear tahun 2014 menjadi 95 model gear transmission tahun 2015. Dari
95 komponen yang diproduksi saat ini dilihat dari aliran prosesnya mempunyai
kemiripan karakteristik penggunaan mesin dan desain. Banyaknya variasi produk
menunjukkan bahwa PT Y selalu berinovasi agar mampu bersaing dengan
kompetitor produk lain. Dengan banyaknya variasi produk membuat perusahaan
harus mampu menciptakan sebuah sistem produksi yang mempunyai aliran
prosesnya memiliki tingkat fleksibilitas serta efisiensi yang tinggi.
Semakin berkembangnya industri otomotif membuat permintaan pasar yang terus
meningkat serta persaingan bisnis yang semakin ketat. Hal ini membuat
perusahaan harus selalu melakukan inovasi agar dapat bersaing dengan
kompetitornya. Tentu dengan permintaan yang meningkat juga membuat
kapasitas produksi juga meningkat. Peningkatan kapasitas produksi secara
otomatis juga membuat biaya produksi mengalami peningkatan. Ditambah lagi
pada tahun 2015 upah minimum karyawan naiknya 30% hal ini membuat
perusahaan berpikir bagaimana menekan biaya produksi dengan mengoptimalkan
sumber daya yang ada baik dari man power maupun mesin yang ada.
Diberlakukanya pasar bebas ASEAN pada tahun 2015 membuat pimpinan pusat
YMC membuat kebijakan dengan menjadikan PT Y sebagai pusat global model
untuk memasok gear tranmision di seluruh dunia yang menjadi anak perusahaan
YMC. Sebagai pemasok utama komponen gear tranmision, hal ini mendorong
untuk melakukan improvement dalam proses produksi agar dapat menekan biaya
produksi serta menjaga kualitas produk tetap terjaga.
Department Gear and axle dibagi menjadi 5 divisi antara lain : forging,
machining before, heat treatment, machining after, assembling. Kondisi saat ini
proses produksi di machining gear before dengan sistem job shop dengan
penempatan mesin secara departmental layout yaitu mesin sejenis dikelompokkan
dalam satu department. Dengan banyaknya variasi model yang diproses membuat
aliran produksi menjadi panjang dan perpindahan proses menjadi bertambah
banyak, hal ini menimbulkan penumpukan material work in process yang
mengendap pada stok poin dikarenakan perpindahan material yang tidak efektif.
Dengan perpindahan material proses yang tidak efektif berakibat meningkatnya
momen perpindahan material karena adanya aliran backward serta jumping proses
antar department sehingga fleksibilitas dan efisiensi produksi tidak tercapai.
Berdasarkan permasalahan tersebut dengan pendekatan group technology sel
manufacturing membuat perancangan ulang proses produksi dengan
mengelompokkan model dan mesin ke dalam sebuah sel untuk meningkatkan
fleksibilitas dalam proses produksi. Perancangan proses dengan mengelompokkan
model dan mesin yang berkarakteristik sama bertujuan untuk menurunkan momen
perpindahan material dengan mengurangi jarak perpindahan material karena ini
berkaitan dengan fleksibilitas proses dan efisiensi produksi.
1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas penelitian ini merumuskan
permasalahan sebagai berikut.
Bagaimana membentuk sel dengan mengelompokkan model dan mesin
yang berkarakteristik sama dengan rancangan tata letak mesin yang
menurunkan momen perpindahan material di department gear machining
before ?
1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah mengelompokkan mesin ke dalam sebuah sel
dengan rancangan tata letak mesin untuk menurunkan momen perpindahan
material.
1.4 Batasan Masalah
Penelitian yang dilakukan terfokus pada tujuan utamanya sesuai dengan yang
dijelaskan di atas, maka ruang lingkup penelitian ini memiliki batasan-batasan
sebagai berikut.
- Penelitian hanya dilakukan di department machining gear before
- Tidak dilakukan perhitungan biaya perubahan layout
- Penghitungan hanya dilakukan pada model yang diproses saat ini
- Perhitungan jarak berdasarkan jarak rectilinier
1.5 Asumsi
Beberapa asumsi yang ditetapkan dalam penelitian ini agar menjadi layak adalah
sebagai berikut.
- Pada proses yang sama berat material dianggap sama
- Urutan proses produksi dianggap sudah baku
- Menggunakan data demand PT Y tahun 2015
- Tidak ada scrap dalam proses
- Tingkat efisiensi produksi 85%
- Menggunakan waktu baku yang sudah ditetapkan perusahaan
1.6 Sistematika Penulisan
Gambaran secara umum mengenai penelitian yang dilakukan serta memahami isi
dari penulisan penelitian maka disusun ke dalam sebuah sistematika penulisan
sebagai berikut.
BAB I Pendahuluan
Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah yang
merupakan masalah yang dihadapi oleh PT Y, pembatasan masalah
dan asumsi yang menjelaskan ruang lingkup penelitian agar fokus
terhadap tujuan, perumusan masalah berisi pertanyaan dan
pernyataan mengenai penyelesaian masalah yang dihadapi,
sistematika penulisan berisi tentang gambaran umum cara
penyusunan dan penulisan laporan penelitian yang dilakukan.
BAB II Landasan Teori
Berisi tentang teori yang digunakan oleh peneliti berkenaan dengan
penelitian yang dilakukan yaitu teori perancangan tata letak mesin.
BAB III Metodologi Penelitian
Berisi tentang sistematis urutan yang dilakukan yang dimulai dari
awal penelitian sampai didapatkan kesimpulan yang menjadi solusi
penelitian terhadap masalah yang dihadapi dari objek yang diteliti
serta mencapai tujuan dari penelitian.
BAB IV Data & Analisis
Berisi tentang data yang dikumpulkan yang menunjukkan
permasalahan yang sering dihadapi oleh PT Y. Kemudian
mengolah data yang telah didapat dan melakukan analisis.
Membuat desain usulan perbaikan yang akan diimplementasikan
dan melakukan evalusai terhadap usulan.
BAB V Kesimpulan
Memberikan kesimpulan dan rekomendasi terhadap penyelesaian
masalah dari hasil analisis serta pembahasan yang dilakukan pada
bab – bab sebelumnya.
BAB II
LANDASAN TEORI
2.1 Pengertian Tata Letak Pabrik
Tata letak adalah pengaturan fasilitas perusahaan yang bertujuan untuk menunjang
kegiatan produksi. Pengaturan ini dengan memperhatikan segala aspek dari
kebutuhan luas area, kebutuhan mesin dan fasilitasnya. Beberapa aspek yang
menunjang dalam kegiatan produksi seperti area penyimpanan, aliran proses
produksi / perpindahan material dan fasilitas kenyamanan dan keselamatan
pekerja. Perancanngan tata letak mesin yang baik akan berpengaruh terhadap
keberhasilan dalam mencapai efisiensi dalam produksi, yaitu dengan perancangan
fasilitas yang dapat mendukung proses produksi dengan baik. Untuk itu dalam
merancang tata letak pabrik ini harus benar-benar memilih yang paling optimum
karena dalam suatu industri perancangan tata letak itu dibuat untuk jangka
panjang sehingga harus meminimalkan segala kesalahan perhitungan dalam setiap
perancangan tata letak. Tujuan utama dari perancangan tata letak pabrik ini
berfokus pada penghematan biaya yang berhubungan dalam perancangan tata letak
antar lain.
Biaya pembuatan gedung dan instalasi perlengkapannya
Biaya perpindahan material (material handling cost)
Biaya produksi serta preventive maintenance
Perancangan tata letak pabrik yang optimal diawali dengan menentukan
bagaimana segala aset dapat mencapai tujuan sesuai fungsinya, dengan fasilitas
produksi yang mendukung proses produksi dengan baik, (Wignjosoebroto, 2003).
2.2 Tipe-Tipe Tata Letak
Pembuatan rancangan tata letak mesin dan fasilitasnya di dalam industri
manufaktur bertujuan untuk mendapatkan alternatif tipe layout yang paling
optimum. Beberapa tipe tata letak antara lain.
2.2.1 Tata Letak Produk (Product Layout)
Tata letak ini dikenal dengan nama flow line layout. Dalam kegiatan perancangan
product layout, tata letak mesin dan work station disesuaikan dengan garis aliran
proses produk. Biasanya, tata letak produk yang digunakan oleh perusahaan-
perusahaan adalah pembuatan beberapa item dalam jumlah besar. Beberapa
keuntungan dari perancangan product layout.
Menghemat perpindahan material handling time
Mempermudah planning dan control produksi
Memperpendek waktu proses produksi
Meminimalkan penggunaan luas area untuk tata letak mesin dan fasilitas
Meminimalkan barang setengah jadi dengan perancangan tata letak produk
yang seimbang beban kerja
Adapun kerugian dalam tata letak produk antara lain.
Apabila ada salah satu mesin yang mengalami troubel maka proses
produksi stop total
Kurangnya fleksibilitas dalam membuat produk tertentu
Terdapat work station yang paling lama cycle timenya atau bottleneck
menjadi hambatan aliran proses produksi
Sebuah tata letak produk dapat ditunjukkan seperti gambar di bawah ini.
GU
DA
NG
BA
HA
N B
AK
U
PE
RA
KIT
AN
(A
SS
EM
BL
Y)
GU
DA
NG
FIN
ISH
PR
OD
UK
Mesin
Bubut
Mesin
Bubut
Mesin
Bubut
Mesin
DrillMesin
Bubut
Mesin
Drill
Mesin
Gerindra
Mesin
pres
Mesin
Drill
Mesin
perata
Mesin
DrillMesin
Gerindra
Mesin
Drill
Gambar 2.1 Tata Letak Produk (Product Layout)
2.2.2 Tata Letak Proses (Process Layout)
Tata letak proses perancangan tata letak mesin dan work station berdasarkan pada
fungsi atau proses mesin yang dilakukan. Tata letak proses ini semua mesin yang
prosesnya sama digabung dalam satu department. Tata letak proses dikenal dengan
nama lain yaitu job shop layout yang digunakan dalam industri manufaktur yang
memproduksi banyak variasi produk dalam jumlah yang sedikit. Yang mana setiap
job berbeda - beda satu dengan yang lain. Keuntungan dari tata letak proses
adalah.
Dapat memproduksi dalam berbagai model variasi
Apabila terjadi kerusakan mesin cukup memindahkan proses tersebut ke
mesin yang lain sehingga produksi tetap berjalan.
Meskipun fleksibilitas tinggi tetapi tata letak proses juga memilik kekurangan
yaitu.
Adanya perpindahan material (material handling cost)
Menurunkan produktifitas kerja dengan adanya ketidak seimbangan
lintasan
Banyaknya jenis produk yang harus dibuat membuat komplek dalam
planning and control produksi
Adanya perbedaan waktu siklus yang panjang meyebabkan ketidak
seimbangan lintasan yang menyebabkan adanya barang setengah jadi (wip)
sehingga memerlukan space area untuk penyimpanan.
Tata letak proses ditunjukkan seperti gambar di bawah ini .
GU
DA
NG
PR
OD
UK
JA
DI
GU
DA
NG
BA
HA
N B
AK
U
Mesin
Perata
Mesin
Press
Mesin Las
PerakitanMesin
BubutMesin Mesin
Tempat
Perakitan
Mesin Las
Mesin Perata Perakitan
Mesin
Mesin Press
Mesin
Drill
Gambar 2.2 Tata Letak Proses (Process Layout)
2.2.3 Tata Letak Posisi Tetap (Fixed Position Layout)
Tata letak dengan posisi tetap ini merupakan metode perancangan tata letak mesin
dan fasilitas produk seperti mesin dan fasilitasnya bergerak menuju material utama
tersebut. Tata letak posisi tetap ini biasanya digunakan dalam industri manufaktur
yang memproduksi produk yang besar dan tidak mudah untuk memindahkan atau
mengangkut komponen yang dibuat. Kelebihan dari tata letak posisi tetap adalah.
Meminimalkan perpindahan material handling sehingga biaya perpindahan
material bisa dikurangi.
Fleksibilitas kerja tinggi dengan aliran operasi yang lancar
Meminimalkan kerusakkan pada produk yang dibuat
Kelemahan dari tata letak posisi tetap adalah.
Biaya untuk perpindahan fasilitas produksi yang digunakan meningkat
Utilisasi perlengkapan produksi rendah, sekali peralatan yang dibawa ke
tempat kerja, itu harus tetap di sana sampai seluruh pekerjaan selesai
sehingga memerlukan space area untuk menyimpan.
GU
DA
NG
BA
HA
N B
AK
U
GU
DA
NG
PR
OD
UK
JA
DI
Mesin Las Mesin Fasilitas
Mesin Mesin Mesin
Gambar 2.3 Tata Letak Posisi Tetap (Fixed Position Layout)
2.2.4 Tata Letak Group Technology Layout
Prinsip dari tata letak GT ini adalah bagaimana mengelompokkan kedalam sebuah
sel manufacturing yang mempunyai kemiripan dalam proses. Tata letak ini dipakai
dalam kondisi proses produksi sistem job shop. Group technology digunakan
ketika masalah produksi berkaitan dengan kemiripan proses dengan memasukkan
kedalam satu sel untuk menghemat waktu dan biaya (Hadiguna, 2008).
Prinsip dasar group technology adalah untuk memecahan permasalahan dengan
membuat sel yang mempunyai kemiripan, cara serta inti dari pengelompokan
tersebut adalah.
1. Pengelompokan proses sejenis untuk menghindari loss time akibat set up
mesin atau kegiatan yang mempengaruhi aktivitas yang lain
2. Menentukan standar proses sehingga hanya terfokus pada perbedaan yang
ada.
Terdapat perbedaan sistem job shop dengan group technology yaitu utamanya
pengelompokan part serta tata letak mesin. Pada sistem job shop pengelompokan
didasarkan pada fungsi dari mesin yang sama, sedangkan pada sel manufacturing
mesin dikelompokkan dalam tiap tiap sel yang tergabung dalam part family
sehingga fungsi dari tiap sel itu berbeda beda.Keuntungan dalam menerapkan GT
ini adalah (Hadiguna, 2008).
Efisiensi mesin tinggi dengan pengelompokan mesin secara optimal
Aliran proses kerja menjadi lancar dengan perpindahan material handling
lebih pendek
Meminimalkan adanya material wip dan lead time dengan pengelompokan
kemiripan proses dalam part family
Mengurangi man power
Manfaat dari penggunaan group technology dalam industri manufaktur adalah.
a. Produksi
- Meminimalkan biaya perpindahan material
- Aliran proses produksi menjadi teratur
- Meminimalkan stok material
- Mengurangi kelengkapan fasilitas produksi seperti konveyor dan alat bantu
yang lain
b. Kegiatan Penjadwalan Produksi
- Memudahkan dalam membuat jadwal produksi
- Memudahkan pengontrolan
- Kualitas mutu produk terjaga
Karakteristik dari proses desain yang dapat dijadikan pedoman dalam
mengelompokkan dalam sel manufacturing adalah (Hadiguna, 2008).
1. Karakteristik Desain
- Bentuk luar dan dalam material
- Toleransi
- Panjang dan diameter
- Fungsi dari komponen
2. Karakteristik Proses
- Proses mayor dan minor
- Urutan proses dan waktu
- Kapasitas produksi
- Ukuran palet, tool serta kebutuhan yang sama
Terdapat dua metode dalam pendekatan group technology yaitu (Kusiak, 1990).
1. Klasifikasi
Pada klasifikasi ini semua part dikelompokkan berdasarkan ke dalam sel yang
mempunyai kemiripan desain. Yang termasuk dalam klasifikasi adalah.
a. Metode Visual
Pada metode ini menerapkan sebuah prosedur yang mengarah pada semi
sistematik, yang mana teknik pengelompokan didasarkan pada persamaan
pada dimensi geometri.
b. Metode Coding
Metode coding adalah pengelompokan dalam sel yang didasarkan pada
dimensi geometri serta kekompleksitasnya, jenis material, serta finish
produknya. Pada metode ini tiap part yang diproses diberi tanda dengan
code alphabet, tiap kode menunjukkan bentuk partnya.
2. Sistem Cluster
Pada sistem ini part dikelompokkan kedalam sel yang mempunyai bentuk yang
sama. Dalam hal ini part dikelompokkan dalam sel yang tergabung dalam part
family. Pada proses pengelompokan ini akan menghasilkan beberapa tata letak
yakni (Kusiak, 1990).
Tata letak mesin secara actual adalah pada tata letak ini mesin dilakukan
penyusunan kembali semua mesin yang ada.
Tata letak mesin secara logic adalah mesin digabung dalam sel mesin tanpa
merubah tata letak mesin. Teknik ini dilakukan apabila proses perubahan
tata letak mesin secara actual tidak bisa dilakukan.
2.2.4.1 Menentukan Koefisien Kemiripan Dalam Group Technology
Koefisien kemiripan ditentukan oleh nilai koefisien, apabila nilai koefisien
semakin besar ini menunjukkan bahwa terdapat kemiripan antara produk dengan
mesin. Untuk membuat sel koefisien kemiripan menggunakan beberapa langkah
sebagai berikut.
Membentuk matrix koefisien kemiripan dengan membuat incidence matrix
antar mesin satu dengan mesin yang lain serta model yang satu dengan
model yang lainnya, pilih yang memiliki kemiripian terbesar gabung dalam
satu sel. Sehingga terbentuk sel - sel mesin dan produknya. Terdapat
metode similary coefficient method yang dipakai dalam menyelesaikan
masalah formasi sel yang terbentuk yang lebih mudah dalam
perhitungannya (Singh, 1996). Metode ini dalam bentuk matrix yang tidak
memerlukan metode visual dalam pengelompokan mesin dan part family.
Langkah – langkah dalam menyusun similary cosfficient matrix dalam menyusun
kelompok sel mesin adalah.
- Buatlah incidence matrix masukkan data proses material sesuai urutan
proses dengan format tabel mesin dan model part (M X P) dengan inisial 0
atau 1. Yang mana 1 jika part tersebut diproses pada mesin dan 0 jika part
tidak diproses pada mesin tersebut.
- Hitung incidence matrix mesin dengan part, kemudian buatlah kedalam
matrix mesin x mesin dan part x part.
- Membuat dendogram yang menggambarkan persamaan mesin atau
komponen dalam sel.
- Buatlah sel mesin kedalam part family.
2.2.4.2 Algoritma Average Linkage Clustering (ALC)
ALC salah satu metode membentuk koefisien kemiripan dengan berdasar pada
nilai rata – rata yang diperoleh dari kesamaan semua part dengan dua kelompok
suatu mesin (Hadiguna, 2008).
Langkah – langkah dalam membentuk ALC adalah (Hadiguna, 2008).
- Menghitung nilai maksimum dari koefisien kemiripan mesin Sij dengan
rumus sebagai berikut.
10,
sijcba
asij ……………………………………………...(2.1)
Dimana.
Sij = Koefisien kemiripan mesin i dengan mesin j
a = Jumlah part diproses mesin i dan mesin j
b = Jumlah part diproses mesin i
c =Jumlah part diproses mesin j
- Menetapkan nilai maksimum pada matrix hasil perhitungan, hasil yang
paling besar itu digabungkan kedalam satu sel. Pada setiap penghitungan
akan didapatkan kelompok mesin baru dengan menggabungkan nilai
maksimum tersebut. Buat kelompok mesin baru selanjutnya dengan
menghitung persamaan mesin baru yang baru didapat dengan mesin yang
lainnya dengan menggunakan rumus.
NwNv
jevjewAS
.
………………………………………………...(2.2)
- Hentikan penghitungan jika semua mesin sudah digabungkan dalam sel,
jika belum maka lakukan penghitungan sampai semua mesin digabungkan
ke dalam sel.
GU
DA
NG
BA
HA
N B
AK
U
GU
DA
NG
PR
OD
UK
JA
DI
Mesin
Bubut
Mesin
Perata
Mesin Perata
Pengelasan
Mesin
Bubut
Mesin Mesin
Mesin
Bubut
Mesin Gerindra
Perakitan
Mesin
Pengecatan
Perakitan
Pengecatan
Gambar 2.4 Tata Letak Group Technology Layout
2.3 Tujuan Perancangan dan Pengaturan Fasilitas
Tujuan dari perancangan dan pengaturan ini adalah untuk mengoptimalkan
personil, menaikkan kapasitas, memperpendek lead time produksi
mengoptimalkan mesin serta perpindahan langsung material antar proses. Dengan
demikian proses produksi berjalan secara optimal.
Beberapa keuntungan tata letak pabrik yang baik adalah sebagai berikut
(Apple,1990).
Menaikkan output produksi
Penyusunan tata letak yang optimal akan menaikkan out put dengan jam
operasi mesin machine hours yang berkurang dengan biaya produksi yang
lebih kecil.
Mengurangi waktu tunggu (delay time)
Mengurangi perpindahan material (material handling)
Penyusunan tata letak harus meminimumkan jarak perpindahan material
dalam proses produksi untuk menekan biaya perpindahan material.
Penggunanaan fasilitas mesin, gedung dan lainnya secara optimum
Tata letak antar department diatur jaraknya untuk penghematan ruangan.
Seperti department yang banyak mesin dan tempat stok poin material.
Mengurangi work in process
Proses manufakturing yang lebih singkat
Mengurangi resiko bagi kesehatan dan keselamatan kerja dari operator
Memperbaiki moral dan kepuasan kerja
Mempermudah pengawasan
2.4 Pola Aliran Bahan Untuk Proses Produksi
Merupakan pola aliran yang digunakan untuk mengatur aliran bahan dalam proses
produksi yang terdiri dari berbagi tipe sebagi berikut.
Straight line
Serpentine atau zig-zag (S-Shaped)
U-Shaped
Circular
Odd angle
2.4.1 Straight Line
Pola aliran ini berbentuk garis lurus atau straight line biasanya digunakan dalam
proses produksi yang berlangsung singkat dengan aliran proses yang sederhana
dengan beberapa komponen atau peralatan produksi. Pada pola aliran bahan ini
memberikan keuntungan.
Jarak terpendek antara dua titik antar mesin
Proses produksi berdasar garis lurus dimulai dari mesin nomor satu sampai
pada mesin yang terakhir.
Jarak perpindahan bahan (handling distance) secara total akan kecil dengan
jarak antar mesin dibuat sependek - pendeknya. Contoh pola aliran
straight line sebagai berikut.
11 12 1413 15 16
Gambar 2.5 Straight line
2.4.2 Serpentine atau Zig-Zag (S-Shaped)
Pola aliran ini dibuat dalam bentuk garis - garis patah sehingga dapat memberikan
aliran proses produksi lebih panjang dengan luas area yang sempit. Pada proses
pembuatan aliran bahan dibuat berbelok untuk membuat lintasan menjadi lebih
panjang sehingga aliran bahan ini menghemat space area dan mengoptimalkan
area yang ada. Dengan demikian jarak perpindahan menjadi lebih pendek. Berikut
contoh aliran serpentine.
1
1 1
1
1
11
2
4
3
5
6
Gambar 2.6 S-Shaped
2.4.3 U-Shape
Pola aliran dengan bentuk U- Shaped digunakan dalam proses produksi dengan
proses akhir berada pada lokasi yang sama yaitu di lokasi awal proses produksi.
Dengan menerapkan pola aliran bahan ini akan memberikan kemudahan dalam
fasilitas transportasi serta pengontrolan terhadap keluar masuknya material.
1
1 1
1
1
11
6
2
5
3
4
Gambar 2.7 U-Shaped
2.4.4 Circular
Pola aliran bahan ini dibuat berbentuk lingkaran dengan hasil proses akhir material
kembali pada titik awal aliran proses produksi. Pada umumnya pola aliran ini
sudah direncanakan untuk penerimaan dan proses pengiriman material berada pada
lokasi yang sama dalam department. Pada pola aliran ini digunakan untuk
membuat aliran proses yang panjang dengan penggunaan luas area yang sempit,
sehingga dengan aliran berbentuk circular bisa menghemat penggunaan space area
yang terbatas. Contoh aliran circular.
12
15
11
14
13
16
Gambar 2.8 Circular
2.4.5 Odd-Angle
Pola aliran bahan Odd-Angle memberikan lintasan yang pendek dengan
ketersediaan area yang sempit. Pola ini diterapkan untuk proses produksi dengan
kondisi sebagai berikut.
Untuk memperoleh lintasan yang pendek dari pengelompokan proses
dengan area yang berkaitan
Perpindahan material handling berjalan mekanis.
Keterbatasan area yang tersedia sehingga jenis aliran bahan yang lain tidak
bisa diterapkan
Menghendaki pola aliran bahan tetap dari fasilitas produksi yang ada.
11
12
13
14
15
16
Gambar 2.9 Aliran Odd Angle
2.5 Jenis-Jenis Ukuran Jarak
Terdapat beberapa jenis ukuran jarak yang yang digunakan dalam perancangan
fasilitas diantaranya sebagai berikut.
2.5.1 Euclidean
Pengukuran jarak Euclidean dilakukan dengan menarik garis lurus antar pusat
fasilitas satu dengan pusat fasilitas yang lain. Pada sistem pengukuran jarak ini
paling umum digunakan karena lebih mudah dipahami serta mudah digambarkan.
Untuk menghitung jarak dengan euclidien menggunakan rumus sebagai berikut.
5,022 )()( yjyixjxidij ……………………………………………….(2.3)
xi Koordinat x pada pusat fasilitas i
yj Koordinat y pada pusat fasilitas j
dij Jarak antara pusat fasilitas i dan j.
2.5.2 Rectilinear
Jarak rectilinear juga sering dikenal dengan jarak Manhattan, dengan megukur
jarak secara garis lurus. Pengukuran ini sering digunakan karena mudah dipahami,
mudah dalam perhitunganya serta mudah disesuaikan dalam beberapa masalah.
Misalnya jarak antar kota, jarak antar fasilitas yang mana perpindahanya secara
garis lurus. Untuk menentukan jarak berdasarkan reclinear dengan menggunakan
rumus sebagi berikut.
yjyixjxidij ......................................................................................(2.4)
xi Koordinat x pada pusat fasilitas i
yj Koordinat y pada pusat fasilitas j
dij Jarak antara pusat fasilitas i dan j
2.5.3 Squared Euclidean
Pada penentuan jarak ini diperoleh dengan mengkuadratkan bobot terbesar antar
dua fasilitas yang saling berdekatan. Metode ini relatif untuk beberapa masalah
yang berkaitan dengan penentuan jarak dengan squared euclidean. Untuk
menentukan jarak dengan squared euclidean menggunakan rumus sebagai berikut.
2
2
2 )()( yyxxd ijiij ...........................................................................(2.5)
xi Koordinat x pada pusat fasilitas i
yj Koordinat y pada pusat fasilitas j
dij Jarak antara pusat fasilitas i dan j
2.6 From To Chart
From To Chart merupakan suatu teknik dalam perancangan tata letak mesin serta
pemindahan bahan dalam suatu proses produksi. Metode ini sering digunakan
dalam suatu sistem produksi yang mana produk mengalir melalui beberapa proses
dengan jumlah variasi produk yang banyak seperti sistem job shop dan lain lain.
Angka yang terdapat dalam tabel FTC merupakan hasil perhitungan dari total
beban yang dipindahkan antar mesin. Metode ini termasuk dalam metode yang
bersifat kuantitatif yang menganalisis perpindahan bahan berdasarkan jumlah
beban material yang dipindahkan dalam bentuk satuan unit. Dalam perhitungan
FTC terdiri dari beberapa ilterasi yang mana setiap ilterasi memiliki total beban
yang dipindahkan. Setelah dilakukan beberapa ilterasi dipilih salah satu ilterasi
yang memiliki total beban terendah yang menunjukkan aliran proses yang paling
optimum. Data yang dibutuhkan dalam membuat from to chart antara
lain,(Heragu, 2008).
- Jarak perpindahan antar department
- Jumlah perpindahan kuantitas antar department
- Berat yang dipindahkan per periode
- Kombinasi dari jumlah, waktu, berat dan jarak yang menjadi momen
perpindahan per periode.
2.7 Kapasitas
Hubungan antara kapasitas dengan demand atau permintaan produksi adalah
sangat penting. Karena permintaan produksi mencerminkan berapa jumlah yang
diproduksi perusahaan dan untuk memenuhi jumlah tersebut tergantung pada
kemampuan kapasitas untuk menghasilkan produk secara maksimum.
2.7.1 Pengertian Kapasitas
Kapasitas merupakan kemampuan dari sebuah line produksi untuk memproduksi
barang yang terdiri dari pekerja dan fasilitas produksi, biasanya dalam satuan
(unit, ton, meter, waktu standar dan lain-lain) per satuan waktu (Heizer, 2004).
Terdapat beberapa definisi kapasitas antara lain.
Kapasitas Teoritis (Theoritical Capacity), merupakan kapasitas yang
mungkin bisa dicapai dengan kondisi yang ideal. Sebagai contoh : suatu
line produksi terdiri dari 2 mesin dengan kondisi produksi normal selama 8
jam/hari, 5 hari/minggu, dengan begitu kapasitas teoritisnya 2 x 8 x 5 = 80
jam/minggu.
Kapasitas Aktual (Actual Capacity), merupakan jumlah output produksi
yang dicapai dengan beban kerja normal.
Kapasitas Normal (Normal Capacity), kapasitas yang ditetapkan
perusahaan dalam suatu line produksi dengan mengoptimalkan semua
fasilitas produksi untuk menjadi dasar dalam menentukan biaya produksi.
2.7.2 Hambatan Perusahaan Berhubungan Dengan Kapasitas
Stasiun Bottleneck merupakan stasiun dengan kapasitas yang sesuai ataupun
kurang dari kapasitas permintaan yang dicapai. Sedang stasiun non bottleneck
merupakan stasiun dengan kapasitas melebihi permintaan yang menjadi target
stasiun tersebut (Ristono, A., 2010).
Stasiun bottleneck menyebabkan adanya penumpukan material bila terjadi
peningkatan produksi. Dalam hal ini bottleneck dapat berupa mesin, operator serta
fasilitas produksi lainnya. Sedang untuk sumber daya non bottleneck bila
berproduksi secara terus menerus maka produk yang dihasilkan akan melebihi
produk yang diperlukan. Dengan kata lain pada stasiun nonbottleneck terdapat
sumber daya yang menganggur yang menimbulkan idle time.
2.7.3 Perumusan Kapasitas Produksi & Jumlah Mesin
Perumusan kapasitas produksi ini berkaitan dengan perencanaan kebutuhan mesin
yang diperlukan sesuai dengan jumlah permintaan produksi.
Penentuan jumlah mesin dalam sebuah lantai produksi memerlukan beberapa
informasi antar lain.
Volume produksi
Waktu kerja standard sesuai proses mesin
Jam kerja produksi
Efisiensi mesin produksi
Rumus umum dalam menentukan jumlah mesin serta operator yang diperlukan
dalam aktivitas operasi adalah sebagai berikut (Wignjosoebroto, S., 2003).
ED
PTN
..60
. .......................................................................................................(2.6)
Keterangan.
N = Jumlah mesin atau operator dalam lantai produksi
P = Jumlah produk yang harus dihasilkan tiap mesin per periode waktu kerja
T = Total waktu yang dibutuhkan untuk proses operasi produksi yang
diperoleh dari hasil time study atau perhitungan secara teoritis (menit/unit
produk)
D = Jam kerja operasi mesin yang tersedia, dimana untuk satu shift kerja D
8 jam/hari, dua shift kerja D = 16 jam/hari, dan tiga shift kerja D = 24
jam/hari.
E = Faktor efisiensi kerja mesin yang disebabkan oleh adanya set up, break
down, repair atau hal-hal lain yang menyebabkan terjadinya idle. Nilai
yang dipakai dalam perhitungan ini sekitar 0,8 – 0,9.
Sedang untuk penentuan kapasitas produksi yang dihasilkan per periode waktu
kerja, yaitu.
T
NEDP
...60 ......................………………………………………………….(2.7)
2.8 Penetapan Luas Area
Perancangan tata letak pabrik pada dasarnya adalah bagaimana menempatkan
berbagai fasilitas produksi yang terdiri dari penetapan luas area yang diperlukan
untuk menempatkan mesin, menempatkan material proses, kelonggaran operator
dalam bergerak serta fasilitas lainnya. Secara umum terdiri dari tiga area yang
harus ditetapkan antara lain.
Area untuk penempatan mesin beserta peralatan produksi
Area untuk penempatan material
Area untuk fasilitas produksi lainnya
Perancangan tata letak mesin beserta fasilitas produksi lainnya diberikan
kelonggaran atau allowance sebagai ruang gerak operator serta jarak antar mesin.
Kelonggaran ini bertujuan untuk memudahkan aktivitas operator dalam
pemindahan material, penyimpanan tool produksi, aktivitas perawatan mesin
maintenance, serta ruangan lainnya seperti ruangan atasan. Dalam menyusun
ruangan tool dan ruangan atasan juga harus diperhatikan karena ruangan ini
berhubungan erat dengan penyimpanan peralatan produksi. Sedang untuk
penyimpanan material dan fasilitas pemindahan material disesuaikan dengan
produk yang dihasilkan. Untuk penyimpanan material yang bertumpuk maka
dimensi tinggi harus diperhatikan karena mempengaruhi area yang dibutuhkan.
Luas area yang diperlukan dalam aktivitas produksi merupakan total keseluruhan
dari semua line produksi yang ada. Untuk itu dalam perancangan tata letak mesin
diperlukan kelonggaran untuk area jalan utama maupun jalur antar department
yang menghubungkan dengan department lainnya.
Tabel 2.1 Contoh Lembar Perhitungan Area
1 2 3 4 10 11 12
No Depart
ment
Uru
tan
Mesin 5
A1
6
A2
7
A3
8
A4
9
Total(A1
+A2+A3+
A4)
Total
X
150%
Jumlah
Mesin
Total
Luas
Area
Area
Metode pengisian kolom pada perhitungan luas area yang dibutuhkan seperti di
bawah ini.
Memasukkan data sesuai dengan peta proses (data berupa production
ruting atau yang sama seperti ini, kedalam kolom nomor 1,2,3 dan 4.
Kolom nomor 1 adalah nomor urutan proses yang berdasarkan dengan
langkah operasi yang dilakukan, untuk kolom no 2 adalah berisi proses
mesin atau department dimana operasi dilakukan. Selanjutnya nomor
operasi yang menjadi kode proses ditulis pada kolom 3, sedang nomor
mesin atau peralatan kerja yang digunakan beserta spesifikasinya ditulis
pada kolom 4.
Kemudian memasukkan data berupa estimasi data dari luas area yang
dibutuhkan untuk tiap - tiap stasiun kerja ini ke dalam kolom 5,6,7 dan 8
(data dalam satuan luas m2), yang diperoleh dengan melakukan
perhitungan sebagai berikut .
Kolom 5 : Berasal dari hasil perkalian antara panjang x lebar dari mesin
yang dipasang. Apabila sebuah mesin memiliki bentuk yang kompleks atau
tidak simetris maka ukuran yang diambil adalah yang paling maksimum
yang digunakan. Begitu juga bila terdapat bagian dari mesin dalam
melakukan operasinya harus bergerak bebas maka dimensi dari pergerakan
tersebut juga harus diperhitungkan.
Kolom 6 : Berisi hasil perkalian antara panjang x lebar fasilitas penunjang/
pelengkap dari proses produksi seperti meja ukur operator, conveyor, kotak
tool dandori dan sebagainya.
Kolom 7 : Berisi panjang atau lebar maksimum dari mesin yang
dipergunakan dikalikan dengan 1 meter. Hasil perkalian ini diperlukan
untuk memberikan ruang gerak bagi operator saat melakukan proses.
Kolom 8 : Berisi panjang x lebar yang menjadi area untuk meletakkan
bahan material dan area untuk meletakkan produk jadi setelah proses. Pada
area ini dapat berupa seperti box, palet dan lain-lain. Selanjutnya
jumlahkan semua data perhitungan yang telah dilakukan pada kolom 5,6,7
dan 8 tersebut. Kemudian hasilnya masukkan ke dalam kolom 9. Hasilnya
merupakan sub total dari luas area tiap mesin.
Kemudian dari hasil kolom 9 dikalikan 150%. Hal ini dilakukan untuk
memberikan kelonggaran area tambahan bagi keperluan pemindahan
bahan, perawatan mesin (maintenance) serta gerakan perpindahan yang
cukup leluasa bagi operator. Masukkan hasil yang telah diperoleh ini
kedalam kolom berikutnya yaitu kolom 10.
Kolom 11 : Berisi data yang berupa jumlah mesin dari masing-masing jenis
mesin yang dibutuhkan untuk proses produksi yag diperoleh dari hasil
perhitungan sebelumnya dengan angka yang terdapat dalam kolom 10 dan
kemudian catat hasilnya di dalam kolom 12 (Apple, James M.,1990).
2.9 Peta Proses Operasi / Operation Process Chart
Peta proses operasi merupakan diagram yang menunjukkan keseluruhan aliran
proses operasi, inspeksi, kelonggaran, dan material yang digunakan dalam proses
produksi dimulai dari awal bahan baku menjadi produk jadi. Pada diagram ini
garis vertikal menunjukkan aliran proses sedang garis horizontal menunjukkan
adanya material yang akan dirangkai dengan komponen lain sehingga menjadi
produk jadi. Terdapat dua simbol yang digunkan dalam peta proses operasi antara
lain sesuai standar American Society of Mechanical Engineers pada tahun 1947
(Nible’s Methode Standards And Design, Mcgrawhill, 2003) .
Gambar 2.10 Lambang Peta Proses Operasi
2.10 Flow Proses Operasi / Flow Process Chart
Secara umum flow process chart menggambarkan lebih detail dari operation
process chart. Dimulai dari urutan operasi, inspeksi, transportasi / perpindahan
material, menunggu dan penyimpanan. Dalam proses produksi setiap alirannya
memberikan informasi terhadap waktu, jarak, operator, serta alat kelengkapan
produksi. Flow process chart mempunyai berbagai kegunaan antar lain.
Untuk mengetahui aliran bahan dari proses awal sampai menjadi produk
jadi
Untuk mengetahui total waktu dalam suatu proses produksi
Mengetahui jumlah operasi serta operasi lainnya dalam proses produksi
Dari gambaran aliran proses secara lengkap, diagram ini dapat
mempermudah dalam melakukan analisa terhadap ketidakefisienan dalam
proses sehingga dapat menjadi alat bantu dalam melakukan perbaikan
suatu proses.
Berikut simbol flow process chart standar ASME 1947 (Nible’s Methode Standard
and Work Design, Mc Graw Hill, 2003) .
No Lambang Makna Penjelasan
1 OperasiProses operasi menunjukan bahan baku melalui
sebuah proses sehingga mengalami perubahan
bentuk berupa fisik dan kimiawi
2 Inspeksi Kegiatan inspeksi dilakukan pada benda kerja sesuai
dengan dimensi kualitas maupun kuantitas
3 TransportasiTransportasi menunjukan adanya perpindahan bahan
maupun peralatan produksi. Proses perpindahan ini
bukan bagian dari sebuah proses operasi
4 Menunggu Menunggu dilakukan bila benda kerja, pekerja dan
peralatan kerja tidak melakukan proses apapun
5 Penyimpanan
proses penyimpanan dilakukan bila proses operasi
telah selesai dan produk jadi disimpan dalam waktu
tertentu.
Gambar 2.11 Lambang Flow Proses Operasi
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Metode Penelitian
Tahapan sistematis penelitian dibentuk dalam sebuah flow chart proses penelitian
seperti gambar di bawah ini.
Gambar 3.1 Alur Metode Penelitian
Observasi Awal
Melakukan pengamatan secara langsung
di gedung machining gear before.
Identifikasi Masalah
Membuat perumusan masalah yang
menjadi objek penelitian.
Merumuskan tujuan serta batasan dalam
penelitian
Studi Pustaka
Mencari literature study sebagai referensi
dalam penelitian.
Landasan teori tentang tata letak pabrik,
group technology sel manufacturing,
Pengumpulan dan pengolahan data
Pengumpulan data demand, jumlah mesin,
jumlah model, urutan proses, layout awal
Analisis dan perbaikan
Melakukan analisis dengan data yang
diperoleh dalam penelitian
Merumuskan usulan perbaikan melakukan
evaluasi terhadap kondisi awal.
Simpulan dan saran
OBSERVASI
AWAL
IDENTIFIKASI
MASALAH
STUDI PUSTAKA
PENGUMPULAN
DAN
PENGOLAHAN
DATA
ANALISA DAN
PERBAIKAN
SIMPULAN DAN
SARAN
3.2 Penelitian Pendahuluan
Penelitian ini dilakukan di machining gear before dengan melakukan pengamatan
secara langsung untuk menentukan permasalahan yang terjadi saat ini. Perusahaan
yang menjadi objek penelitian adalah PT Y yang bergerak dibidang otomotif yang
memproduksi gear tranmision sepeda motor. Adanya peningkatan produksi
membuat kapasitas produksi juga mengalami peningkatan, hal ini juga berdampak
pada meningkatnya biaya produksi. Kenaikan upah 30% tahun 2014 dan adanya
kebijakan dari YMC menjadikan PT.Y sebagai global model pemasok utama gear
tranmision membuat perusahaan melakukan improvement dalam proses produksi
agar dapat menekan biaya produksi serta tercapai target produksi. Kondisi saat ini
proses aliran produksi secara job shop, dengan penempatan mesin secara
departmental layout. Dengan banyaknya variasi produk yang dibuat membuat
aliran proses tidak teratur sehingga membuat momen perpindahan meningkat
dikarenakan adanya aliran jumping proses serta aliran backward sehingga jarak
perpindahan material yang jauh, dengan demikian tidak tercapai fleksibilitas
produksi. Dari 95 komponen yang diproduksi saat ini mempunyai karakteristik
kemiripan model dan proses.
3.3 Identifikasi Masalah
Berdasarkan hasil dari penelitian pendahuluan tata letak mesin sangat berpengaruh
pada momen perpindahan material dikarenakan jarak perpindahan material yang
jauh dengan aliran proses yang tidak fleksibel. Untuk itu dalam penelitian ini akan
dilakukan perancangan ulang proses dengan mengelompokkan mesin dan model
ke dalam bentuk sel dengan pendekatan sel manufacturing yang merupakan salah
satu implementasi dari group technology dengan mengelompokkan berbagai mesin
dan produk ke dalam sel manufacturing process yang mempunyai karakteristik
sama.
3.4 Perumusan Masalah
Penelitian perancangan tata letak mesin dengan mengelompokkan berbagai mesin
dan produk dalam sebuah sel ini diharapakan dapat memperoleh layout yang
optimal yang menurunkan momen perpindahan material sehingga dapat
menyelesaikan permasalahan yang dihadapi perusahaan.
3.5 Studi Pustaka
Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan bahan bacaan baik dari buku
maupun dari sumber yang lain, yang berkaitan dengan objek penelitian untuk
dijadikan sebagai literature dalam penelitian.
3.6 Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan untuk menunjang dalam menyelesaikan masalah
yang dihadapi. Beberapa data yang diperlukan antara lain.
3.6.1 Metode Observasi
Metode ini dilakukan dengan pengamatan secara langsung yang menjadi objek
penelitian. Adapun data yan diperlukan antara lain.
- Jenis dan model yang diproduksi saat ini
- Jumlah mesin yang ada pada saat ini
- Data waktu baku dari tiap produk
- Aliran proses produksi
- Data demand tahun 2015
- Data berat material berdasarkan lot card mesin
3.7 Pengolahan Dan Analisis Data
Pada bagian ini menjelaskan bagaimana mengolah data dan analisis data untuk
membuat rancangan tata letak mesin ke dalam bentuk sel manufacturing di gear
machining before adalah sebagai berikut.
A. Kondisi Awal Tata Letak Mesin / Fasilitas Saat Ini
- Pada tahap ini pengolahan data yang dilakukan adalah membuat gambar
tata letak mesin sesuai yang ada pada kondisi saat ini.
- Mengumpulkan data berat material sesuai lot card mesin
- Menghitung momen perpindahan material
- Menghitung jumlah mesin pada saat ini
B. Tata Letak Usulan
- Dengan pendekatan group technology dalam tata letak usulan pembuatan
tabel inciden matrix semua model yang diproduksi saat ini dan mesin yang
ada pada saat ini. Tabel ini menunjukkan antara model dengan mesin yang
dilewati proses tersebut.
- Penghitungan koefisien kemiripan antar mesin dengan komponen dengan
ALC ( Algoritma Average Linkage Clustering) dengan cara sebagai berikut
.
Dengan menggunakan rumus (2.1) menghitung nilai maksimum
tingkat kemiripan antar mesin.
Menetapkan nilai maksimum dalam matrix kemudian
menggabungkan nilai maksimum tersebut dalam satu sel.
Buat kelompok mesin baru dengan menggunakan rumus (2.2) untuk
mencari persamaan mesin dengan sel baru.
Hentikan perhitungan bila semua mesin berhasil digabungkan.
Mengelompokkan mesin dengan model dalam sel yang terbentuk
dari hasil ALC.
- Pembuatan gambar tata letak usulan sebanyak tiga alternatif sebagai
berikut.
Alternatif pertama dengan hasil ilterasi ALC yang dilakukan
sebelumnya dibentuk dalam sel.
Alternatif kedua mengembangkan sel pertama berdasarkan metode
coding dengan mengelompokkan berdasarkan kesamaan mesin dan
dimensi geometri.
Alternatif ketiga dengan mengembangkan sel kedua berdasarkan
metode coding dengan mengelompokkan kesamaan mesin, dimensi
geometri dan finish proses dari tiap model yang bisa dibentuk
menjadi sel baru.
- Penghitungan kebutuhan mesin dan momen perpindahan material tata letak
usulan.
3.8 Kesimpulan dan Saran
Kesimpulan berisi jawaban yang menjadi fokus tujuan dari penelitian. Dan
memberikan saran yang berkaitan dengan penelitian kepada perusahaan.
Tujuan
Perancangan ulang tata letak mesin dengan mengelompokan mesin
ke dalam sel untuk menurunkan perpindahan material
Identifikasi Masalah
Layout tata letak mesin gear machining
Demand 2015
Studi
pustaka
Observasi
Cycle time
proses
Urutan
proses
Layout
awal
Perhitungan momen perpindahan material awal
Nama
model
Jumlah
model
Karakteristik
mesin dan model
Pembuatan inciden matrix awal
Pembuatan sel mesin dan komponen pendekatan ALC
Pembuatan layout usulan berdasar hasil ilterasi
ALC
Penghitungan momen dan kebutuhan mesin layout
usulan
Membentuk tiga alternatif layout untuk dipilih dengan momen
perpindahan material terkecil
Bisa penelitian
lanjutan ?Selesai
Gambar 3.2 Frame Work Penelitian
Tidak
Ya
BAB IV
DATA & ANALISIS
4.1 Gambaran Produk Secara Umum
Salah satu bagian terpenting dalam kendaraan bermotor adalah sistem tranmisi.
Fungsi dari tranmisi itu sendiri adalah sebagai sistem pengatur tingkat laju
kecepatan kendaraan bermotor. Sistem tranmisi kendaraan bermotor terbagi
menjadi dua berdasarkan sistem kerjanya yaitu sistem tranmisi otomatis dan
sistem tranmisi manual. Rangkaian tranmisi manual berbentuk lurus pada roda
giginya yang terdiri dari axle main dan drive axle, yang mana untuk tiap bagian
tersebut masih dilakukan proses assembly dengan gear yang digabung sehingga
menjadi satu set rangkaian tranmisi. Untuk axle main diassembly dengan gear
pinion dan untuk drive axle diassembly dengan gear wheell. Sedang untuk
rangkaian tranmisi automatic terdiri dari rangkaian gear yang berbentuk helix
yang miring pada roda giginya.
Axle
Gear
Gambar 4.1 Model Gear PT Y.
4.2 Proses Machining
Proses machining merupakan proses pembubutan material untuk membentuk
bagian luar dan bagian dalam material yang diproses sehingga terbentuk sebuah
gear sesuai model yang diinginkan. Tahapan proses machining tediri dari
beberapa proses antara lain sebagai berikut.
4.2.1 Proses Turning
Proses ini merupakan proses pembubutan material untuk pembentukan
permukaan material. Pada proses ini material dicekam menggunakan clam
kemudian berputar bergerak mendekati chip / cutter berfungsi untuk membentuk
diameter luar.
4.2.2 Proses Broching
Broching merupakan proses pembentukan lubang atau alur pada diameter dalam
material. Pada proses ini material dicekam dengan jig kemudian cutter brouch
bergerak berputar dari atas ke bawah tepat pada center material sehingga
diameter dalam material terbentuk.
4.2.3 Proses Hobbing
Proses hobbing merupakan proses pembentukan gear pada material sesuai model
yang buat. Pada proses ini material dimasukan dalam jig kemudian dipasang pada
center dalam mesin. Proses pembentukan gear dilakukan dengan cutter yang
berputar memotong material yang juga berputar pada center.
4.2.4 Proses Shaving
Proses shaving merupakan kelanjutan dari proses hobbing yaitu menghaluskan
permukaan bentukan gear hobbing menjadi lebih halus pada profil gear.
4.2.5 Proses Center hole
Proses center hole adalah proses pembuatan lubang material pada sumbu model
axle. Proses ini dengan menggunakan mesin drill yang sejajar dengan sumbu axle
berputar melubangi axle tersebut.
4.2.6 Proses Oil hole
Proses ini bertujuan untuk membuat lubang oli pada permukaan material axle.
Proses ini menggunakan driiling menembus permukaan axle sampai pada lubang
center hole sehingga oli bisa keluar dari center hole ke oil hole. Dalam proses ini
axle diletakkan pada centering kemudiam drilling berputar melubangi permukaan
axle sampai tembus pada center hole.
4.2.7 Proses Reaming
Proses ini memperbesar lubang center hole sehingga menjadi bulat dan halus.
Pada proses ini hanya dilakukan pada model axle tertentu yang diameter center
holenya tidak tembus.
4.2.8 Proses Thread Rolling
Proses thread rolling adalah proses pembentukan ulir pada material axle.
Pembentukan ini dilakukan dengan dua buah roller yang berbentuk ulir yang
berputar, sehingga ketika roller berputar ulir akan terbentuk pada axle.
4.2.9 Proses Involute
Proses involute adalah proses pembentukan serration pada permukaan material
axle. Pada proses ini hanya model axle tertentu yang melalui proses involute.
Pembentukan serration dilakukan menggunakan dua buah roller yang berputar
memutar material sehingga terbentuk involute pada permukaan material.
4.3 Data Umum Perusahaan
Dari hasil pengumpulan data yang diperoleh dari hasil pengamatan adalah sebagai
berikut.
4.3.1 Data Demand dan Jumlah Mesin
Penelitian ini menggunakan data demand tahun 2015 dari bulan Januari s/d bulan
Desember dengan diambil paling tertinggi dari tiap model yang diproduksi PT Y.
Dari data ini merupakan awal untuk melakukan perhitungan perpindahan momen
material saat ini sebelum melakukan perancangan ulang proses produksi gear
machining before. Dari data ini berjumlah 13 model yang sudah berbentuk set
assy, bila dijabarkan satu per satu model total model yang menjadi objek
penelitian adalah 95 model dalam bentuk komponen. Data yang diperoleh
awalnya dalam bentuk demand bulanan, kemudian karena penelitian ini
membutuhkan data demand dalam bentuk harian untuk itu dari data yang
diperoleh dibagi dengan jumlah hari kerja ditiap bulannya yaitu 21 hari kerja.
Berikut adalah tabel demand dari tiap model / set tahun 2015 PT Y.
Tabel 4.1 Demand Produksi Gear Machining Before 2015
No Tipe Model Bulan Hari
1 Assy 5D7 11.692 557
2 Assy 3C1 39.500 1.881
3 Assy 5D9 13.196 628
4 Komponen BW 47.000 2.238
5 Assy 1ST 6.400 305
6 Assy 5HH 8.300 395
7 Assy 1DY 32.300 1.538
8 Assy 1S7 11.000 524
9 Assy 1WD 6.805 324
10 Assy 5TP 3.800 181
11 Assy MATIC 59.900 2.852
12 Komponen 50C CD 39.500 1.881
13 Komponen 1PA CD 72.700 3.462
Selanjutnya data mesin yang ada pada saat ini beserta jumlah dan ukuranya.
Adapun sistem saat ini dengan aliran job shop sehingga mesin yang ada saat ini
tata letak mesinya secara departmental layout yaitu mesin sejenis dalam satu
department, sehingga sesuai tabel di bawah ini menunjukkan di gedung gear
machining before heat treatment terbagi menjadi 13 kelompok mesin dengan
mesin involute gabung dengan mesin thread rolling.
Tabel 4.2 Jumlah dan Dimensi Mesin
Panjang Lebar
1 Turning Gear 80 3 1,5
2 Broching 15 1,5 1,3
3 Hobbing Gear 16 2,5 1,6
4 Shaper 14 2,5 2,5
5 Shaving 18 3,5 3,0
6 Turning Axle 36 3,0 1,5
7 Hobbing Axle 12 2,5 1,6
8 Center Hole 1 10 6,0 2,0
9 Center Hole 2 6 6,0 2,0
10 Oil Hole 10 2,5 1,5
11 Thread Rolling 4 1,6 1,6
12 Involute 3 2,5 1,7
13 Reaming 8 2,0 2,0
No MesinJumlah
(unit)
Ukuran (m)
Penyusunan tata letak saat ini berdasarkan departmental layout yaitu dengan
pengelompokan mesin yang sejenis dalam satu department.
4.3.2 Urutan Proses Operasi
Urutan proses operasi ini berguna untuk memberikan kemudahan bagi operator
produksi dalam melakukan proses produksi. Dari seluruh jumlah model yang ada
saat ini yaitu 95 model memiliki urutan proses yang berbeda – beda mesin antara
model satu dengan model yang lain. Urutan proses produk dapat dilihat di tabel
bawah ini.
Tabel 4.3 Urutan Proses Produk
B C D E F G H I J K L M N
1 5D7 10 1 2 3 4 5 6
2 5D7 13 1 2 3
3 5D7 14 1 2 3
4 5D7 16 1 2 3 4
5 5D7 26 1 2 3 4
6 3C1 10 1 2 3 4 5 6
7 3C1 12 1 2
8 3C1 13 1 2 3
9 3C114 1 2 3
10 3C1 15 1 2 3
NoMesin
Kode
Untuk melihat data urutan proses dari seluruh model dapat dilihat pada lampiran
1 urutan proses produk. Pada tabel di atas menerangkan urutan proses dari awal
ditandai nomor satu kemudian untuk proses selanjutnya ditandai nomor dua dan
seterusnya tiap penambahan proses otomatis nomor bertambah sampai proses
berakhir. Untuk kode mesin sesuai dengan tabel di bawah ini.
Tabel 4.4 Kode Mesin Proses
No Mesin Kode
1 Stock Point 1 A
2 Turning Gear B
3 Turning Axle C
4 Broching D
5 Hobbing Gear E
6 Hobbing Axle F
7 Shaper G
Tabel 4.4 Kode Mesin Proses (Lanjutan)
No Mesin Kode
8 Shaving H
9 Center Hole 1 I
10 Center Hole 2 J
11 Reaming K
12 Oi1 Ho1e L
13 Thread Rolling M
14 Involute N
15 Stock Point 2 O
Penentuan kode mesin di atas digunakan untuk memudahkan dalam melakukan
langkah perhitungan selanjutnya tanpa menulis nama mesin tetapi hanya
menggunakan kode mesin.
4.3.3 Jam kerja
Jumlah jam kerja yang ditentukan di PT Y adalah sebanyak 1260 menit dalam
satu hari dengan hari kerja sebanyak 21 hari dalam tiap bulannya. Dalam satu hari
jam kerja dibagi menjadi tiga shift dengan rincian sebagai berikut.
Tabel 4.5 Pembagian Jam Kerja
shift 1 470 Menit
shift 2 410 Menit
shift 3 380 Menit
Total 1260 Menit
Jam kerja yang berlaku di PT Y adalah lima hari kerja dalam satu minggu dengan
rincian waktu kerja sesuai tabel di atas.
4.3.4 Data Aliran Proses dan Waktu Proses Produk
Data aliran proses merupakan data yang menjelaskan aliran proses dari tiap
model dari mesin satu ke mesin selanjutnya dimana masing masing model itu
mempunyai aliran proses yang berbeda – beda. Waktu proses yang menjadi objek
penelitian adalah model yang diproses saat ini yaitu sebanyak 13 model dengan
tiap model mempunyai bagian rangkaian tersendiri. Sehingga bila dipisahkan
menjadi 95 model yang mana dari tiap model mempunyai cycle time yang
berbeda – beda dan mesin proses yang berbeda pula. Data cycle time diproleh dari
pihak terkait yang merupakan standar yang sudah ditentukan oleh bagian
production engineering yang terpasang pada setiap mesin. Berikut data cycle time
tiap model yang diproses saat ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 4.6 Cycle Time Proses Tiap Model
B C D E F G
1 5D7 10 1,70 0,65
2 5D7 13 1,30 0,48 1,28
3 5D7 14 1,30 0,48 1,03
4 5D7 16 1,56 0,48 0,35
5 5D7 26 1,36 0,35 1,14
6 3C1 10 1,42 0,60
7 3C1 12 0,74 0,19
8 3C1 13 1,30 0,48 1,28
9 3C1 14 1,30 0,48 1,10
10 3C1 15 1,10 0,32 0,30
No KodeC/T Mesin (menit)
Untuk data lengkapnya ada di lampiran 2 cycle time proses. Data cycle time ini
diperlukan untuk menentukan dalam perhitungan total waktu yang diperlukan
oleh tiap – tiap model dalam satu hari sesuai data demand masing – masing
model, sehingga dari perhitungan tersebut didapatkan total waktu dari seluruh
model sesuai dengan mesin yang di lalui dari tiap model tersebut. Dari total
waktu tiap mesin yang didapatkan dari proses perhitungan merupakan total waktu
mesin hour yang mana total waktu mesin hour merupakan total waktu yang
diperlukan oleh sebuah mesin untuk melakukan proses terhadap semua model
yang melewati proses tersebut.
4.3.5 Tata Letak Saat Ini
Tata letak mesin produksi saat ini dengan aliran proses job shop dengan
mengelompokkan mesin yang sama dalam satu department. Berkembangnya
teknologi membuat banyaknya model baru yang muncul, sehingga membuat
variasi produk bertambah semakin banyak yaitu dari 54 model menjadi 95 model,
yang memiliki karakteristik kemiripan proses yang hampir sama antar modelnya.
Sehingga membuat aliran proses menjadi tidak teratur. Banyaknya variasi produk
ini juga menambah jarak perpindahan material semakin jauh sehingga momen
perpindahan material juga meningkat dikarenakan aliran proses yang panjang dan
tidak teratur. Aliran saat ini berdampak pada penumpukan material work in
process pada stok poin ditiap department. Dengan perpindahan material proses
yang jaraknya jauh berakibat meningkatnya momen perpindahan material proses
sehingga fleksibilitas serta efisiensi dalam proses tidak tercapai.
Gambar 4.2 Tata Letak Mesin Saat ini
Sesuai gambar tata letak saat ini contoh aliran proses seperti di bawah ini.
Model gear 1WD 3W dengan aliran proses A-B-E-H-O
Dari stok poin A menuju proses mesin B, karena tidak melalui proses
broching (D) sehingga langsung jumping proses dengan jarak yang jauh
ke mesin E, selanjutnya ke proses terakhir mesin H dan langsung ke stok
poin O.
Model matik 2D5 GPD dengan aliran proses A-C-F-H-N-O
Dari stok poin A menuju proses mesin C , selanjutnya mesin F, karena
proses ini melalui proses shaving di mesin H jarak perpindahan dari F ke
H jauh kemudian kembali lagi ke department sebelumnya atau aliran
backward ke mesin N kemudian langsung ke stok poin O.
D
G
I
J
L
K
M
B
C
E
H
F
N
O
O
A
4.4 Pengolahan Data
4.4.1 Kondisi Saat ini
Proses penghitungan momen perpindahan material saat ini diawali dengan
membuat kelompok mesin yang digunakan untuk melakukan proses produksi dari
tiap tiap model. Data yang digunakan untuk membantu dalam melakukan
penghitungan ini adalah data urutan proses dan data demand tiap hari dari masing
– masing model. Sehingga dalam perhitungan momen perpindahan material
nantinya didapatkan jumlah total momen perpindahan material tiap hari dari
keseluruhan model yang mempunyai demand yang berbeda – beda. Berdasarkan
gambar tata letak mesin saat ini penghitungan dimulai dengan membuat koordinat
garis dari tiap – tiap pengelompokan mesin. Berikut koordinat kelompok mesin
dari tiap department seperti tabel di bawah ini.
Tabel 4.7 Koordinat Mesin dan Berat material Saat Ini
x y
1 A 174 315 0,300
2 B 536 443 0,200
3 C 499 212 0,250
4 D 789 444 0,200
5 E 1.219 475 0,150
6 F 867 249 0,150
7 G 1.147 536 0,150
8 H 1.214 361 0,100
9 I 558 78 0,200
10 J 882 79 0,200
11 K 841 158 0,100
12 L 685 218 0,100
13 M 994 158 0,100
14 N 958 179 0,100
15 O 1.743 247 0,100
No MesinKoordinat
Berat (kg)
Koefisien berat diambil dari data lot card material yang tersimpan dari masing –
masing mesin dengan tanpa memperhatikan model yang diproses. Untuk itu berat
material untuk semua model dianggap sama apabila melewati proses mesin yang
sama. Dari hasil pengumpulan data dari tiap mesin yang digunakan untuk
melakukan proses produksi saat ini seperti tabel di atas.
4.4.2 Perhitungan Jarak Antar Mesin
Perhitungan jarak ini adalah perhitungan pergerakan perpindahan material dari
department satu ke department lain yang mana material berpindah dari mesin satu
ke mesin proses berikutnya yang menjadi urutan aliran proses material. Dalam
perhitungan jarak ini menggunakan metode rectilinier yaitu dengan rumus 2.4
seperti di bawah ini.
Koordinat A = (174,315)
Koordinat B = (536,443)
Jarak A-B yjyixjxi
443315536174
= 490
Tabel 4.8 Matrix Jarak Antar Mesin Saat Ini
Jarak A B C D E F G
A 0 490 428 744 1.205 759 1.194
B 0 267 254 715 526 704
C 0 521 982 405 971
D 0 461 273 450
E 0 577 133
F 0 566
G 0
Hasil matrix di atas menggambarkan jarak antar mesin dari mesin satu ke mesin
selanjutnya dalam aliran proses produksi. Data lengkap dapat dilihat di lampiran 3
matrix jarak antar mesin saat ini.
4.4.3 Perhitungan Perpindahan Kuantitas
Perpindahan kuantitas atau jumlah perpindahan material dari masing masing
model dari mesin satu ke mesin selanjutnya sesuai dengan demand dari tiap mesin,
karena dalam proses produksinya tidak ada scrap sehingga jumlah kuantitasnya
sesuai demand masing – masing model. Dapat dilihat tabel di bawah ini.
Tabel 4.9 Perpindahan Kuantitas Material Saat Ini
No Kode demand A B C D E F G
1 5D7 10 557 557 557 557
2 5D7 13 557 557 557 557 557
Tabel 4.9 Perpindahan Kuantitas Material Saat Ini (Lanjutan)
No Kode demand A B C D E F G
3 5D7 14 557 557 557 557 557
4 5D7 16 557 557 557 557 557
5 5D7 26 557 557 557 557 557
6 3C1 10 1.881 1.881 1.881 1.881
7 3C1 12 1.881 1.881 1.881 1.881
8 3C1 13 1.881 1.881 1.881 1.881 1.881
9 3C1 14 1.881 1.881 1.881 1.881 1.881
10 3C1 15 1.881 1.881 1.881 1.881 1.881
Data lengkapnya ada di lampiran 4 perpindahan kuantitas saat ini. Setelah
menentukan perpindahan kuantitas langkah selanjutnya membuat matrix
perpindahan material dengan menjumlahkan semua kuantitas yang ada pada setiap
mesin yang sama. Contoh A – B = WDDD 1.........716571457135 (part 75)
193.64852.2......557557557
Hasilnya dibuat matrix di bawah ini.
Tabel 4.10 Matrix Perpindahan Kuantitas Saat Ini
Perpindahan A B C D E F G
A 0 64.193 20.665 0 0 0 0
B 0 0 40.413 50.584 0 0
C 0 0 0 12.037 0
D 0 26.804 0 5.828
E 0 0 0
F 0 0
G 0
Data lengkapnya ada di lampiran 5 matrix perpindahan kuantitas saat ini. Matrix
perpindahan kuantitas material ini merupakan hasil penjumlahan dari material
yang mengalami perpindahan dari mesin satu ke mesin selanjutnya. Data
lengkapnya dapat dilihat di lampiran 4 perpindahan kuantitas.
4.4.4 Perhitungan Berat Material
Dengan mengetahui jarak antar mesin dan jumlah perpindahan material
selanjutnya adalah menghitung berat material yaitu dengan mengalikan koefisien
berat pada tiap proses dengan jumlah perpindahan material. Adapun koefisien
berat dari tiap tiap mesin dapat dilihat pada tabel 4.7. Contoh perhitungan
perpindahan berat dari A ke B jumlah material yang mengalami pergerakan dari
kedua tempat tersebut adalah sebanyak 64.193 pcs dengan koefisien nilai berat
material dari A adalah 0,30 kg. Sehingga untuk menentukan berat perpindahan
material menggunakan rumus di bawah ini.
Berat perpindahan material = kuantitas x koefisien berat
= 64.193 pcs x 0,30 kg
= 19.258 kg
Untuk perhitungan berat perpindahan material seluruh model yang diproses saat
ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 4.11 Berat Material Perpindahan Saat Ini
Dari Ke Jumlah Koefisien Berat (kg) Berat (kg)
B 64.193 0,30 19.258
C 20.665 6.200
D 40.413 0,20 8.083
E 23.779 4.756
F 12.038 0,25 3.009
I 5.776 1.444
N 2.852 713
E 26.804 0,20 5.361
G 5.828 1.166
O 7.781 1.556
H 10.118 0,15 1.518
O 40.285 6.043
H 5.704 0,15 856
I 6.333 950
H 557 0,15 84
O 5.271 791
N 5.704 0,10 570
O 13.708 1.371
J 3.966 0,20 793
K 5.091 1.018
L 3.052 610
J L 3.966 0,20 793
K L 5.091 0,10 509
M 6.333 0,10 633
O 5.776 578
M O 6.333 0,10 633
N O 5.704 0,10 570
69.865
A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
Total Berat Perpindahan
Dari hasil perhitungan yang telah dilakukan terhadap semua model yang
mengalami perpindahan antar mesin didapatkan total perpindahan semua model
seberat 69.865 kg.
4.4.5 Perhitungan Momen Material
Perpindahan momen material dalam proses produksi dari mesin ke mesin
selanjutnya dihitung setelah kita menentukan jarak dan berat material yang
mengalami perpindahan dari mesin satu ke mesin selanjutnya. Dalam menghitung
momen perpindahan material ini menggunakan rumus.
Momen = jarak x berat
Momen A-B = 490 m x 19258 kg = 9.436.420 kg m
Tabel 4.12 Momen Perpindahan Material Saat Ini
Dari Ke Jumlah Berat (kg) Jarak (m) Momen (kgm)
A B 64.193 19.258 490 9.436.420
C 20.665 6.200 428 2.653.600
B D 40.413 8.083 254 2.053.082
E 23.779 4.756 715 3.400.540
C F 12.037 3.009 405 1.218.645
I 5.776 1.444 193 278.692
N 2.852 713 491 350083
D E 26.804 5.361 461 2.471.421
G 5.828 1.166 450 524.700
O 7.781 1.556 1.151 1.790.956
E H 10.118 1.518 119 180.642
O 40.285 6.043 752 4.544.336
F H 5.704 856 458 392.048
I 6.333 950 480 456.000
G H 557 84 243 20.412
O 5.271 791 885 700.035
H N 5.704 570 438 249.660
O 13.708 1.371 642 880.182
I J 3.966 793 324 256.932
K 5.091 1.018 363 369.534
L 3.052 610 267 162.870
J L 3.966 793 324 256.932
K L 5.091 509 216 109.944
L M 6.333 633 370 234.210
O 5.776 578 1.087 628.286
M O 6.333 633 838 530.454
N O 5.704 570 853 486.210
34.636.826Total Momen
Dari hasil perhitungan yang dilakukan seperti yang ditampilkan pada tabel matrix
di atas didapatkan total perpindahan momen material untuk seluruh model yang
diproduksi dalam satu hari untuk kondisi saat ini sebesar 34.636.826 kg m.
4.4.6 Pembentukan Aternatif Layout
Pembentukan layout alternatif dalam penelitian ini akan dibuat sebanyak tiga
alternatif dengan menggunakan pendekatan Algoritma Average Linkage Clustering
sebagai dasar pengelompokan mesin dalam sel. Dengan langkah – langkah sebagai
berikut.
4.4.6.1 Menentukan Inciden Matrix
Pembentukan inciden matrix ini merupakan proses awal dalam pembentukan sel
manufacturing yaitu dengan mengelompokkan model dengan mesin yang
digunakan dalam pembuatan produk. Dalam pembentukan inciden matrix ini
ditandai dengan bilangan 1 apabila mesin tersebut digunakan untuk melakukan
proses pembuatan produk. Dalam tabel inciden matrix ini terdiri dari 95 model
dengan jumlah mesin yang digunakan ada 13 jenis mesin yang berbeda.
Tabel 4.13 Inciden Matrix Proses Model Saat Ini
B C D E F G H I J K L M N
1 5D7 10 1 1 1 1 1 1
2 5D7 13 1 1 1
3 5D7 14 1 1 1
4 5D7 16 1 1 1 1
5 5D7 26 1 1 1 1
6 3C1 10 1 1 1 1 1 1
7 3C1 12 1 1
8 3C1 13 1 1 1
9 3C1 14 1 1 1
10 3C1 15 1 1 1
No KodeMesin
Data lengkap ada di lampiran 6 inciden matrix komponen. Angka 1 menunjukkan
bahwa mesin melakukan proses komponen sedangkan yang kosong menunjukkan
bahwa mesin tidak dilalui proses dari komponen tersebut. Sehingga dapat dilihat
dendogram dari hasil inciden matrix tersebut.
4.4.6.2 Menentukan Sel Model Dengan Mesin
Metode yang digunakan dalam menyusun sel untuk mengelompokkan mesin
dengan mesin yang lain adalah metode ALC sering disebut dengan metode
kemiripan, dalam hal ini kemiripan yang dimaksud adalah kemiripan antara model
dengan proses mesin yang digunakan. Proses awal untuk menghitung nilai
koefisien maksimum kemiripan antara mesin dengan mesin adalah menggunakan
rumus (2.1). Berikut data total yang diperoleh dari jumlah proses dari tiap mesin
pada tabel dendogram.
Tabel 4.14 Dendogram
B C D E F G H I J K L M N
75 20 44 65 11 6 12 17 6 6 17 9 2
B 75 44 65 6 10
C 20 11 2 17 6 6 17 9 2
D 44 34 6 7
E 65 9
F 11 2 9 6 2 9 9 1
G 6 1
H 12 1
I 17 6 6 17 9
J 6 6 6
K 6 6 2
L 17 9
M 9
N 2
Mesin N
Tabel di atas merupakan hasil perhitungan dari inciden matrix yang dibuat dalam
bentuk dendogram yang mana N menunjukkan jumlah proses yang melewati
mesin tersebut. Angka dalam matrix menunjukkan proses yang sama dilakukan
antar kedua mesin tersebut. Contohnya mesin B – D dengan B (75) menunjukkan
model yang melalui mesin B sebanyak 75 dan D (44) menunjukkan model yang
melalui mesin D sebanyak 44. Sedangkan angka dalam matrix (44) menunjukkan
jumlah proses yang sama – sama dilakukan dikedua mesin tersebut.
Langkah selanjutnya yaitu membentuk kelompok mesin dalam sel dengan
menggunakan pendekatan Algoritma Average Linkage Clustering dengan tahapan
penyusunan adalah sebagai berikut.
1. Menghitung nilai maksimum kemiripan
Dengan menggunakan rumus (2.1) dan berdasarkan tabel dendogram 4.14 sebagai
contoh mesin B dengan D maka nilai koefisien maksimum kemiripan dapat
dihitung sebagai berikut.
59,003144
44
BDS
Tabel 4.15 Nilai Maksimum Kemiripan
B C D E F G H I J K L M N
B 75 0,00 0,59 0,87 0,00 0,08 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C 20 0,00 0,00 0,55 0,00 0,07 0,85 0,30 0,30 0,85 0,45 0,10
D 44 0,45 0,00 0,14 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E 65 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F 11 0,00 0,10 0,47 0,55 0,13 0,47 0,82 0,08
G 6 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
H 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08
I 17 0,35 0,35 1,00 0,53 0,00
J 6 0,00 0,35 0,67 0,00
K 6 0,35 0,15 0,00
L 17 0,53 0,00
M 9 0,00
N 2
9 2
Mesi
nN
75 20 44 65 11 6 12 17 6 6 17
Dari tabel penghitungan nilai koefisien kemiripan mesin dilihat nilai yang paling
maksimum yaitu pada mesin I dengan L dengan nilai maksimum 1,00 itu
menunjukkan kemiripan antar mesin tersebut, selanjutnya gabungkan kedua mesin
tersebut dan hitung kembali dengan membuat matrix baru untuk membentuk
kelompok mesin baru dengan menggunakan rumus 2.2.
35,012
35,035,0).,(
KLIS
Selanjutnya hitung semua nilai kemiripan antar mesin dengan menggunakan
rumus yang sama. Nilai paling besar / maksimal diantara yang lain itu adalah
kelompok sel baru yang terbentuk. Gabungkan mesin yang mempunyai nilai
kemiripan maksimal tersebut sampai seluruh mesin dapat digabungkan. Hasil
perhitungan seperti tabel di bawah ini.
Tabel 4.16 Ilterasi Pertama Pembentukan Sel Mesin
B C D E F G H I,L J K M N
75 20 44 65 11 6 12 17 6 6 9 2
1 2 3 4 5 6 7 8 , 11 9 10 12 13
B 75 0,00 0,59 0,87 0,00 0,08 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C 20 0,00 0,00 0,55 0,00 0,07 0,85 0,30 0,30 0,45 0,10
D 44 0,45 0,00 0,14 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E 65 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F 11 0,00 0,10 0,47 0,55 0,13 0,82 0,08
G 6 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
H 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08
I,L 17 0,35 0,35 0,53 0,00
Mes
inN
Dari hasil perhitungan terbentuk sel baru yaitu mesin B,E dengan nilai maksimum
kemiripan 0,87. Selanjutnya hitung semua menggunakan rumus tersebut terhadap
semua antar mesin gabungkan nilai maksimum yang didapat, sehingga terbentuk
mesin baru. Ulangi terus menerus langkah tersebut sampai semua mesin dapat
digabungkan menjadi ke dalam sebuah sel. Hasil penghitungan dapat dilihat pada
lampiran 7 ilterasi ALC.
Setelah melalui proses ilterasi sebanyak 12 ilterasi terhadap semua mesin, hasilnya
semua mesin berhasil digabungkan ke dalam sel. Jumlah sel dari hasil ilterasi
sebanyak 2 sel. Hasil ilterasi ditunjukkan tabel di bawah ini.
Tabel 4.17 Hasil Ilterasi Kemiripan Antar Mesin
BEDHG ILCKFMJN
75 20
1 ,4 , 3, 7,6 2 , 8, 11, 10
BEDHG 75 0,00
ILCKFMJN 20
Mesin N
Berdasarkan hasil perhitungan pengelompokan antar mesin terbentuk 2 sel yaitu
sel pertama terdiri dari B,E,D,H,G dan sel yang kedua terdiri dari
I,L,C,K,F,M,J,N. Melihat dari kedua sel mesin yang terbentuk dilihat dari model
yang ada pada saat ini yaitu 95 model bila digabungkan sesuai mesin hasil ilterasi
sekarang terbagi ke dalam dua sel model yaitu sel yang pertama sel gear dan sel
yang kedua sel axle. Karena seluruh part yang berada dalam sel gear semuanya itu
di proses dalam mesin yang tergabung dalam sel pertama, begitupun dengan sel
axle semua proses axle menggunakan mesin yang tergabung dalam sel yang kedua.
4.4.7 Pembentukan Sel Mesin Usulan
Proses pembentukan sel berdasarkan hasil ilterasi yang dilakukan dengan ALC.
Pembentukan sel terbagi ke dalam tiga alternatif. Yang pertama berdasarkan hasil
pengelompokan mesin dengan ALC, yang kedua berdasarkan pada metode coding
kemiripan proses dengan pada satu mesin yang mana ada satu mesin yang
membedakan aliran proses dari kelompok gear maupun axle. Dan yang ketiga
berdasarkan metode coding dengan melihat pada karakteristik kesamaan desain
dengan proses yang sama, finish produk dan fungsinya. Berdasarkan hasil tersebut
pembentukan sel desain usulan adalah sebagai berikut.
1. Sel Gear dan Sel Axle
Pembentukan sel ini berdasarkan pada hasil ilterasi dengan metode ALC
yang mengelompokkan mesin dalam satu sel, yang mana setelah
dikelompokkan mesin tersebut membentuk dua jenis sel yaitu sel gear dan
sel axle. Dari jumlah komponen yang diproduksi saat ini yaitu sebanyak 95
komponen, berdasarkan sel yang terbentuk ada 75 komponen masuk dalam
sel gear dan 20 komponen masuk dalam sel axle. Berikut contoh aliran dari
masing – masing sel yang terbentuk dalam alternatif 1.
Tabel 4.18 Aliran Proses Sel Alternatif Satu
B C D E F G H I J K L M N
5D7 10 AM 1 2 3 4 5 6
3C1 10 AM 1 2 3 4 5 6
Matik AD 1 2
5D7 13 3P 1 2 3
5D7 14 4P 1 2 3
5D7 16 6P 1 2 3 4
Gear
MesinNamaKodeSel
Axle
Dalam sel gear itu penggunaan mesin yang dilalui itu sesuai dengan sel
mesin hasil ilterasi ALC yaitu B-E-D-G-H dan sebaliknya sel axle juga
demikian penggunaan mesin untuk membuat model axle mesin yang
dibutuhkan itu masuk dalam sel I-L-C-K-F-M-J-N.
Berikut komponen yang masuk dalam sel gear dan sel axle alternatif 1.
Tabel 4.19 Kelompok Sel Alternatif 1
Sel Nama Model
5D7 (3P,4P,6P,6W), 3C1(2P,3P,4P,5P,1W,2W,3W,4W,5W)
5D9(2P,3P,4P,1W,2W,3W,4W), GBW,
1ST(2P,3P,4P,5P,1W,2W,3W,4W,5W),
1S7(2P,3P,4P,1W,2W,3W,4W), GPDn, 1W
5HH(2P,3P,4P,5P,1W,2W,3W,4W,5W)
1DY(2P,3P,4P,1,W2W,3W,4W),
1WD (2P,5P,6P,1W,2W,3W,4W,5W,6W)
5TP (2P,3P,4P,1W,2W,3W,4W), CD(3C1,50C,1PA,5D7),
5D7 AM, 3C1 DA, 3C1 AM, 5D9 DA, 5D9 AM
1ST DA, 1ST AM, 1S7 DA, 1S7 AM,GPD, AM, AD
1WD DA, 1WD AM, 5TP DA, 5TP AM,
5HH DA, 5HH AM, 1DY DA, 1DY AM,
Sel
gear
Sel
Axle
Untuk itu secara penggunaan mesin dan jenis model terbagi menjadi dua
yaitu sel gear dan sel axle untuk alternatif yang pertama.
2. Sel Gear ( Broching dan No Broching ) , Sel Axle(Main dan Drive Axle)
Pembentukan sel altenatif kedua dengan melihat aliran proses gear yang
bisa dibedakan menjadi dua yaitu melewati mesin D dan tidak melewati
mesin D, begitupun dengan sel axle bisa dipisah menjadi dua yaitu
melewati mesin F dan tidak melewati mesin F. Atas dasar inilah
pembentukan sel usulan alternatif dua berdasarkan metode coding
kesamaan karakteristik proses.
Tabel 4.20 Aliran Proses Antar Sel Alternatif Dua
B C D E F G H I J K L M N
Broching 5D7 13 3P 1 2 3
No Broching 3C1 12 2P 1 2
Axle Main 5D7 10 AM 1 2 3 4 5 6
Drive Axle 3C1 20 DA 1 2 3 4
Sel Kode NamaMesin
Pada tabel di atas pada sel broching melewati mesin D dan no broching
tidak melewati mesin D. kemudian pada axle main melewati mesin F
sedang drive axle tidak melewati. Kedua mesin itulah yang membuat
perbedaan antar sel yang terbentuk di alternatif 2.
Berikut kelompok komponen antar sel alternatif 2.
Tabel 4.21 Kelompok Sel Alternatif Dua
Sel Nama Model
5D7(3P,4P,6P,6W), 3C1(3P,4P,5P,3W,4W,5W),,
1ST(3P,4P,4W,5W), 1S7(2P,3P,4P,3W,4W),
1DY(2P,3P,4W),1WD(5W,6W),5TP (2P,3P,4P,3W,4W)
,CD(3C1,50C,1PA,5D7),1W, 5D9(3P,4W),GBW
5HH(2P,3P,4P,5P,3W,4W,5W)
3C1(2P,1W,2W), 5D9(2P,4P,1W,2W,3W),
1ST(2P,5P,1W,2W,3W), 1S7(1W,2W),
5HH(1W,2W), 1DY(4P,1W,2W,3W),
GPDn,1WD(2P,5P,6P,1W,2W,3W,4W), 5TP(1W,2W)
5D7 AM, 3C1 AM, 5D9 AM, 1ST AM, 1S7 AM, 5TP AM
MATIC AM, GPD,5HH AM, 1DY AM, 1WD AM,
3C1 DA, 5D9 DA, 1ST DA, 1S7 DA, 5HH DA, 1DY DA,
1WD DA, 5TP DA, MATIK DA
Sel
Broching
Sel No
Broching
Sel AM
Sel DA
- Sel gear dengan broching : Banyaknya variasi model yang ada dalam sel
gear ini ada perbedaan proses dalam pembentukan diameter dalam material
yaitu dengan mesin broching. Karena tidak semua material menggunakan
mesin broching dalam pembuatan diameter dalam maka jenis model yang
menggunakan mesin broching ini dikelompokkan ke dalam satu sel yaitu
sel broching.
- Sel gear no broching : Sel ini merupakan pembeda dari sel gear broching.
Pada sel ini proses pembentukan diameter dalam material tidak melalui
mesin broching melainkan dengan mesin turning gear. Untuk itu melihat
adanya perbedaan proses tersebut dapat dibuat sel baru yaitu sel gear no
broching. Dengan terbaginya sel gear menjadi dua sel membuat proses
lebih teratur dalam aliran produksinya sehingga perpindahan material bisa
berjalan secara efektif dan efisien.
- Sel axle main : Sel axle main merupakan pembentukan sel dari sel axle
pada awalnya. Dari sel axle itu sendiri terbagi menjadi dua jenis yaitu drive
axle dan axle main. Setelah melihat flow proses yang lebih secara rinci
terdapat perbedaan dalam proses yang tergabung dalam sel axle main dan
drive axle yaitu pada proses hobbing axle. Proses hobbing axle merupakan
proses pembentukan gigi pada material khususnya pada material axle main.
Sedangkan pada model drive axle hanya penghalusan pada permukaan
material tanpa ada giginya sehingga tidak melalui proses hobbing axle.
- Sel drive axle : Sel drive axle ini pecahan dari sel axle main, pada sel ini
tanpa melalui proses hobbing axle untuk itu model drive axle ini
dikelompokkan dalam satu sel karena secara penggunaan mesin ada satu
perbedaan yang signifikan yaitu pada proses hobbing axle.
3. Sel CD (Clutch Dog), Sel Matik, Sel Shaper, Sel Pinion (Broching dan
No Broching) , Sel Wheel (Broching dan No Broching), Sel Axle Main
dan Sel Drive Axle.
Pembentukan sel alternatif tiga dibuat lebih detail dari sel yang sudah
terbentuk sebelumnya. Pada alternatif tiga sel dibuat dengan kemiripan
karakteristik proses mesin, kemiripan desain serta kemiripan jenis / fungsi
rangkaian gear tranmisi. Berikut aliran proses antar sel alternatif tiga.
Tabel 4.22 Aliran Proses Antar Sel Alternatif Tiga
B C D E F G H I J K L M N
5D7 13 3P 1 2 3
5D7 14 4P 1 2 3
3C1 CD 1 2
50C CD 1 2
AM AM 1 2 3
GPD GPD 1 2 3 4
3C1 21 1W 1 2
3C1 22 2W 1 2
3C1 12 2P 1 2
1ST 12 2P 1 2
3C1 15 5P 1 2 3
5D7 16 6P 1 2 3 4
3C1 23 3W 1 2 3
3C1 24 4W 1 2 3
5D7 10 AM 1 2 3 4 5 6
3C1 10 AM 1 2 3 4 5 6
3C1 20 DA 1 2 3 4
1ST 20 DA 1 2 3 4
Kode NamaMesin
Pinion
Broching
Wheel
Broching
Axle Main
Drive Axle
Sel
Shaper
Clutch Dog
Matik
Wheel no
Broching
Pinion no
Broching
Dalam usulan sel ketiga ini kebutuhan mesin dan proses lebih didetailkan
terdiri dari sembilan sel yang berbeda pada penggunaan mesin. Perbedaan
sel usulan ketiga ini dengan sel sebelumnya adalah setiap sel yang
terbentuk dalam sel ketiga ini dalam satu kali cycle proses finish produk
bisa langsung dikirim tanpa ada jumping proses dan aliran backward antar
department mesin yang tidak dilalui proses model tersebut. Berikut
beberapa sel yang terbentuk dalam usulan ketiga ini.
Tabel 4.23 Komponen Alternatif 3
Sel Nama Model
Sel Shaper 5D7 (3P,4P,6W), 3C1(3P,4P)5HH 3P
Sel CD 3C1, 5OC, 1PA, 5D7
Sel Matik GBW, GDn, AM, GPD, AD
3C1( 1W, 2W), 5D9(1W,2W,3W),1ST(1W,2W,3W)
1S7(1W,2W), 5HH(1W,2W), 1DY(1W,2W,3W)
1WD(1W,2W,3W,3W,4W), 5TP(1W,2W)
3C1 2P,5D9(2P,4P), 1ST(2P,5P),1DY 4P,
1WD(2P,5P,6P)
3C1 5P, 5D9 3P, 1ST(3P,4P) 1S7(2P,3P,4P)
5HH(2P,4P,5P),1DY(2P,3P), 5TP(2P,3P) 5D7 6P.
3C1(3W,4W,5W), 5D9 4W, 1ST(4W,5W),
1S7 4W, 5HH(3W,4W,5W), 1DY 4W, 1WD(5W,6W)
5TP(3W,4W)
5D7 AM, 3C1 AM,5D9 AM,1ST AM,1S7 AM,5HH AM
1DY AM,1WD AM, 5TP AM
3C1 DA, 5D9 DA, 1ST DA, 1S7 DA, 5HH DA,
1WD DA, 5TP DA, 1DY DA
Sel Pinoin
Broching
Sel Wheel
Broching
Sel Wheel No
Broching
Sel Pinion No
Broching
Sel AM
Sel DA
- Sel CD (Clutch Dog) : Pembentukan sel ini berdasarkan pada proses mesin
terakhir yang dilalui model ini. Pada model ini proses terakhir hanya
sampai pada mesin broching saja sehingga kelompok model ini bisa
dibentuk dalam satu sel. Dengan demikian proses perpindahan material
bisa lebih singkat dengan momen material yang lebih kecil.
- Sel Matik : Sel matik ini merupakan gabungan dari beberapa model yang
secara fungsinya digunakan untuk rangkaian sepeda motor matik. Untuk itu
model ini bisa dijadikan dalam satu sel sehingga dapat mempersingkat
proses karena dalam satu sel hanya memproses model matik saja.
- Sel Shaper : Sel ini terbentuk setelah melihat dari seluruh proses dari 95
model saat ini terdapat beberapa model yang melalui mesin shaper ini.
Mesin shaper adalah mesin yang berfungsi untu membentuk gigi dengan
cuter pipih, tidak semua gear dalam pembentukan giginnya menggunakan
mesin ini. Sebagian lagi menggunakan mesin hobbing gear, untuk itu
model yang melalui mesin shaper ini bisa dibentuk dalam satu sel yaitu sel
shaper. Dengan demikian proses produksi bisa lebih cepat dan optimal
dalam penggunaan sumber daya yang ada.
- Sel Pinion dengan Broching : Melihat hasil sel sebelumnya yaitu pada sel
gear dengan broching, pada sel ini masih bisa dibentuk ke dalam satu sel
lagi yaitu sel pinion dengan broching. Yang mana pada proses sebelumnya
pada model gear dengan broching masih terbagi dalam dua jenis gear yaitu
gear wheel dan gear pinion. Dengan pembentukan sel pinion dengan
broching ini proses produksi menjadi lebih detail sehingga penggunaan
kebutuhan mesin bisa dioptimalkan dan momen perpindahan material bisa
diminimalkan. Sehingga aliran proses menjadi lebih teratur dan efektif.
- Sel Wheel dengan Broching : Sel ini merupakan pecahan dari sel gear
dengan broching, yang mana pada gear itu sendiri terbagi dalam dua jenis
yaitu gear pinion dan gear wheel. Untuk itu baik gear pinion dan gear
wheel bisa dibentuk dalam sel yang berbeda ditinjau dari karakteristik yang
sama dalam penggunaan mesin.
- Sel Pinion dengan No Broching : Dilihat dari prosesnya dari jenis gear
pinion bisa dibedakan menjadi dua yaitu proses broching dan no broching.
Proses broching ini adalah proses pembentukan diameter dalam material.
Pada umumnya yang melewati proses broching adalah gear dengan bentuk
diameter dalamnya berupa spline, tetapi ada juga yang berbentuk bulat.
Atas dasar inilah sel ini dibentuk agar dapat lebih terkelompok sehingga
dalam aliran proses produksi teratur.
- Sel Wheel dengan No Broching : Sel wheel no broching ini adalah
kelompok model gear jenis whell dengan proses pembentukan diameter
dalamnya dengan turning gear tanpa melewati proses broching. Dari
seluruh model wheel itu juga terbagi dalam dua jenis proses yaitu broching
dan no broching sehingga dengan adanya perbedaan tersebut bisa dibentuk
sel yang lebih detail sehingga memudahkan dalam pengontrolan proses.
- Sel Axle Main : Pada sel axle main perlu dilakukan penghitungan momen
material ulang dikarenakan ada sebagian dari model axle main yang
tergabung dalam sel lain yang lebih detail. Dengan demikian sel axle main
yang terbentuk saat ini merupakan model axle main dengan kelompok
material axle yang tidak tergabung dalam sel lain.
- Sel Drive Axle : Sel drive axle ini juga perlu dilakukan perhitungan momen
ulang dikarenakan ada beberapa model yang masuk dalam sel lain yang
terbentuk. Dengan demikian terbentuknya beberapa sel usulan saat ini bisa
meningkatkan fleksibilitas proses karena sudah terkelompok dalam
beberapa sel sehingga membuat tata letak mesin dan penggunaan mesin
yang lebih optimal.
Pembentukan sel usulan disesuaikan dengan jumlah mesin yang ada maupun luas
area yang tersedia pada saat ini secara optimal. Untuk itu dalam pembentukan sel
usulan ini dilakukan penghitungan kebutuhan mesin yang diperlukan, serta
penghitungan perpindahan momen dari tiap sel yang terbentuk untuk melihat
perbandingan antar tata letak saat ini dengan tata letak usulan ditinjau dari momen
perpindahan material. Dari alternatif yang ada saat ini dipilih yang paling terkecil.
4.4.8 Desain Sel Alternatif 1
Pembentukan sel ini berdasarkan hasil ilterasi yang didapat dengan metode ALC
yang terbagi menjadi dua sel berdasarkan kemiripan mesin. Seperti pada tabel 4.17
hasil ilterasi pembentukan sel, kelompok model yang tergabung dalam sel gear
dan sel axle masing masing terdapat pada halaman lampiran 4 alternatif 1. Dari
hasil pengelompokan model dalam sel masing masing terdiri 75 model masuk
dalam sel gear dan 20 model masuk dalam sel axle. Data dari sel alternatif 1
seperti pada tabel di bawah ini.
Tabel 4.24 Model dan Demand Sel Alternatif 1
No Kode demand A B D E G H O
1 5D7 13 557 557 557 557 557 557
2 5D7 14 557 557 557 557 557 557
3 5D7 16 557 557 557 557 557 557 557
4 5D7 26 557 557 557 557 557 557 557
5 3C1 12 1.881 1.881 1.881 1.881 1.881
6 3C1 13 1.881 1.881 1.881 1.881 1.881 1.881
7 3C1 14 1.881 1.881 1.881 1.881 1.881 1.881
8 3C1 15 1.881 1.881 1.881 1.881 1.881 1.881
9 3C1 21 1.881 1.881 1.881 1.881 1.881
10 3C1 22 1.881 1.881 1.881 1.881 1.881
Data lengkapnya ada di lampiran 8 model dan demand alternatif satu. Yang berisi
data model yang masuk dalam sel gear maupun sel axle.
4.4.8.1 Perhitungan Waktu Produksi dan Kebutuhan Mesin Alternatif 1
Perhitungan waktu yang dibutuhkan untuk tiap model dalam satu hari berdasarkan
jumlah demand data cycle time produk di bawah ini, masing masing dihitung
berapa waktu yang dibutuhkan untuk membuat model tersebut sesuai demand /hari
sesuai dengan kelompok sel.
Tabel 4.25 Cycle Time dan Demand Tiap Model
1 5D7 13 3P 557 1,30 0,48 1,28
2 5D7 14 4P 557 1,30 0,48 1,03
3 5D7 16 6P 557 1,56 0,48 0,35 0,60
4 5D7 26 6W 557 1,36 0,35 1,14 0,60
5 3C1 12 2P 1.881 0,74 0,19
6 3C1 13 3P 1.881 1,30 0,48 1,28
7 3C1 14 4P 1.881 1,30 0,48 1,10
8 3C1 15 5P 1.881 1,10 0,32 0,30
9 3C1 21 1W 1.881 2,08 0,26
10 3C1 22 2W 1.881 1,56 0,24
No Kode Nama Demand B D E G H
Data lengkapnya ada di lampiran 9 cycle time sel alternatif 1. Contoh perhitungan
waktu produksi mesin B gear 5D7 3P = menitmenitpcs 10,72430,1557 .
Selanjutnya lakukan perhitungan terhadap semua model sesuai dengan demand
dan masing masing proses mesin yang dilalui berdasarkan cycle time masing
masing produk. Lakukan perhitungan tersebut juga pada sel axle untuk mengetahui
waktu yang dibutuhkan untuk membuat tiap model dalam satu hari. Berikut hasil
perhitunganya .
Tabel 4.26 Perhitungan Kebutuhan Waktu Alternatif 1
1 5D7 13 3P 557 724,10 267,36 0,00 712,96
2 5D7 14 4P 557 724,10 267,36 0,00 573,71
3 5D7 16 6P 557 868,92 267,36 194,95 0,00
4 5D7 26 6W 557 757,52 194,95 0,00 634,98
5 3C1 12 2P 1.881 1.391,94 0,00 357,39 0,00
6 3C1 13 3P 1.881 2.445,30 902,88 0,00 2.407,68
7 3C1 14 4P 1.881 2.445,30 902,88 0,00 2.069,10
8 3C1 15 5P 1.881 2.069,10 601,92 564,30 0,00
9 3C1 21 1W 1.881 3.912,48 0,00 489,06 0,00
10 3C1 22 2W 1.881 2.934,36 0,00 451,44 0,00
No Kode NamaDema
ndB D E G
Hasil perhitungan lengkapnya ada di lampiran 10 perhitungan waktu alternatif
satu. Selanjutnya untuk menentukan kebutuhan mesin dengan menjumlahkan
semua hasil perkalian demand dengan cycle time sebagai contoh.
Mesin B = 26,8464.752,593.3.......52,75792,86810,72410,724
Dengan waktu yang tersedia dalam jam kerja 1 hari selama 1260 min dan efisiensi
mesin yang diberikan sebesar 85%. Total Hasil perhitungan waktu yang
diperlukan dari tiap proses kemudian menentukan kebutuhan mesin dengan
menggunakan rumus.
Kebutuhan mesin B = 26,73%85260.1
26,8464.7
Karena mesin itu dalam bentuk unit maka jumlah mesin turning gear yang
dibutuhkan untuk sel gear adalah 73,26 dibulatkan menjadi 74 unit.
Setelah dilakukan perhitungan terhadap semua model yang termasuk dalam sel
gear hasilnya seperti pada tabel di bawah ini.
Tabel 4.27 Perhitungan Kebutuhan Mesin Sel Gear
Mesin Waktu (menit) Tersedia (menit) Efisiensi Keb. Mesin Mesin
B 78.464,26 1.260 85% 73,26 74
D 15.641,30 1.260 85% 14,60 15
E 19.918,91 1.260 85% 18,60 19
G 6.832,93 1.260 85% 6,38 7
H 6.832,13 1.260 85% 6,38 7
Dengan langkah yang sama seperti perhitungan pada sel gear, perhitungan juga
dilakukan pada sel axle yang hasilnya pada tabel di bawah ini.
Tabel 4.28 Perhitungan Kebutuhan Mesin Pada Sel Axle
Mesin Waktu (menit) Tersedia (menit) Efisiensi Keb. Mesin Mesin
C 28.657,8 1.260 85% 26,76 27
F 8.582,7 1.260 85% 8,01 9
I 7.366,1 1.260 85% 6,88 7
J 2.470,0 1.260 85% 2,31 3
K 3.156,8 1.260 85% 2,95 3
L 5.629,0 1.260 85% 5,26 6
M 935,6 1.260 85% 0,87 1
N 1.996,4 1.260 85% 1,86 2
H 3.108,7 1.260 85% 2,90 3
Jumlah kebutuhan mesin pada sel alternatif satu bila dibandingkan dengan jumlah
mesin saat ini lebih sedikit, sehingga cukup untuk membentuk sel alternatif satu.
4.4.8.2 Desain Layout Usulan Alternatif 1
Desain usulan alternatif pertama untuk pengelompokan terbagi menjadi dua sel
yaitu sel gear dan sel axle masing – masing mempunyai jumlah mesin yang
berbeda. Untuk sel gear dengan susunan sebagai berikut.
1. Diawali dari proses awal penempatan mesin turning gear sebanyak 74 unit
dekat dengan stok poin 1 untuk memperpendek jarak perpindahan.
2. Proses selanjutya yaitu penempatan mesin broching sebanyak 15 unit di
tengah antara mesin hobbing gear dan mesin shaper. Hal ini dilakukan
karena after proses broching ada sebagian model yang berbentuk spline
akan diproses shaper dan sebagian lagi berbentuk diameter bulat diproses
hobbing gear sehingga aliran proses menjadi lancar.
3. Penempatan mesin hobbing gear sebanyak 19 unit dan mesin shaper 7 unit
4. Penempatan mesin shaving sebanyak 7 unit diujung karena mesin shaving
merupakan proses akhir dari beberapa model yang sebelumnya melalui
proses shaper dan proses hobbing gear dengan pola aliran yang terbentuk
adalah pola aliran lurus.
Untuk penempatan mesin axle diatur dengan konsep serpentine pada model
tertentu untuk memaksimalkan luas area yang tersedia dan sesuai flow proses dari
material axle. Berikut tata letak usulan layout sel axle.
1. Turning axle sebanyak 27 unit diletakkan paling awal dekat stok poin 1
untuk memperpendek jarak perpindahan.
2. Setelah itu dilanjutkan penempatan mesin hobbing axle sebanyak 9 unit
berdekatan dengan mesin turning axle karena semua material yang
berbentuk axle main nantinya akan melewati proses hobbing axle.
3. Penempatan mesin center hole 1 setelah proses hobbing axle untuk
memperpendek perpindahan material axle yang sebagian diproses di center
hole 1 sebanyak 7 unit.
4. Penempatan mesin center hole 2 berdekatan dengan center hole 1 sebanyak
3 unit dan 3 unit mesin reaming disamping center hole 1 hal ini
dikarenakan ada beberapa model yang tidak diproses di center hole 2
melainkan langsung di oil hole.
5. Penempatan mesin oil hole sebanyak 6 unit setelah mesin center hole 2 dan
dan reaming hal ini untuk melancarkan pergerakan material yang tidak
diproses di mesin center hole 2 bisa langsung di oil hole.
6. Penempatan mesin thread rolling 1 unit dan involute 1 unit sejajar dengan
oil hole dan disampingnya mesin shaving sebanyak 3 unit untuk mencegah
adanya kemacetan aliran dari hobbing axle ada beberapa bagian yang
langsung di shaving agar terbentuk aliran serpentine.
Dengan menggunakan skala 1. 200.000 layout alternatif 1 dibuat berdasarkan
jumlah sel yang terbentuk sel gear dan sel axle. Pada alternatif satu tata letak
mesin sudah berdasarkan urutan proses mesin sehingga aliran proses teratur. Tata
letak mesin yang dibuat berdasar kebutuhan mesin dari hasil perhitungan alternatif
satu. Pada sel gear terdiri dari semua model gear dan sel axle merupakan
kumpulan dari material axle baik axle main maupun drive axle. Tata letak usulan
untuk alternatif 1 seperti gambar di bawah ini.
Gambar 4.3 Layout Alternatif 1
Berdasarkan gambar di atas, kode huruf yang ada pada setiap sel yang terbentuk
adalah merupakan kode mesin. Kode mesin tersebut sesuai dengan jenis mesin
yang digunakan untuk masing – masing sel yang terbentuk di alternatif satu.
Berikut penjelasan dari kode mesin alternatif satu.
B-D-E-G-H adalah kelompok mesin yang digunakan untuk proses
komponen yang termasuk dalam sel gear.
C-F-I-H-M-K-N-J-L adalah kelompok mesin yang digunakan untuk
melakukan proses komponen axle yang tergabung dalam sel axle.
4.4.8.3 Perhitungan Jarak Sel Alternatif 1
Perhitungan jarak mesin pada sel ini menggunakan rumus yang sama pada
perhitungan jarak kondisi awal yaitu dengan metode rectilinier. Perhitungan jarak
sel alternatif satu diawali dengan menentukan koordinat dari masing masing
B
D
G
H
E
C
M
J
K
I F
H N
L
A O
O
O
mesin. Contoh Koordinat antar mesin sel alternatif satu dapat dilihat pada tabel di
bawah ini.
Tabel 4.29 Koordinat Antar Mesin Sel Gear
Mesin
Sel Gear x y
A 174 333
B 508 509
D 685 513
E 836 585
G 822 434
H 1.024 516
O 1.064 379
Koordinat
Dengan menggunakan cara yang sama tentukan koordinat sel axle yang hasilnya
ada di lampiran 11 koordinat sel axle alternatif satu. Setelah mengetahui koordinat
dari tiap mesin langkah selanjutnya menghitung jarak antar mesin dengan metode
rectilinier (2.4) seperti contoh.
Jarak A ke B= m510509333508174
Hasil perhitungan pada tabel di bawah ini.
Tabel 4.30 Jarak Antar Mesin Sel Gear
Matrik Jarak A B D E G H O
A 0 510 0 0 0 0 0
B 0 0 181 0 0 0 0
D 0 0 0 223 217 0 514
E 0 0 0 0 0 257 433
G 0 0 0 0 0 283 296
H 0 0 0 0 0 0 177
O 0 0 0 0 0 0 0
Dengan menggunakan cara yang sama hitung semua komponen yang tergabung
dalam sel axle. Kemudian buat ke dalam matrik jarak seperti pada perhitungan
yang dilakukan pada sel gear. Untuk hasil perhitungan sel axle dapat dilihat
lengkapnya ada di lampiran 12 jarak antar mesin sel axle alternatif satu. Langkah
Selanjutnya menghitung perpindahan kuantitas dari masing – masing model yang
tergabung dalam sel alternatif satu.
4.4.8.4 Perhitungan Perpindahan Kuantitas dan Berat Material Alternatif 1
Perhitungan ini dilakukan dengan menggunakan cara yang sama pada perhitungan
awal kondisi saat ini, untuk menentukan jumlah perpindahan kuantitas dengan cara
menjumlahkan semua model yang melalui proses dari tiap mesin sesuai demand.
Dari A ke B = 557+557+557+557+1.881+……..+2.852= 64.193
Hasil perhitungan seperti pada tabel di bawah ini, data lengkapnya ada di lampiran
13 perpindahan kuantitas alternatif satu.
Tabel 4.31 Perpindahan Kuantitas Sel Gear
Kuantitas A B D E G H O
A 0 64.193 0 0 0 0 0
B 0 0 40.413 0 0 0 0
D 0 0 0 26.804 5.828 0 7.781
E 0 0 0 0 0 6.799 40.285
G 0 0 0 0 0 557 5.271
H 0 0 0 0 0 0 10.856
O 0 0 0 0 0 0 0
Selanjutnya menentukan berat material perpindahan dengan mengalikan koefisien
berat dengan kuantitas model yang dipindahkan pada hasil tabel di atas. Contoh
berat material dari A = (0,3kg) ke B jadi matrix beratnya.
= 258.19193.643,0 kg kg
Hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 4.32 Perpindahan Berat Sel Gear
Berat A B D E G H O
A 0 19.258 0 0 0 0 0
B 0 0 8.083 0 0 0 0
D 0 0 0 5.361 1.166 0 1.556
E 0 0 0 0 0 1.020 6.043
G 0 0 0 0 0 84 791
H 0 0 0 0 0 0 1.086
O 0 0 0 0 0 0 0
Dari hasil perhitungan tabel di atas dilanjutkan dengan perhitungan momen
perpindahan material. Dengan cara yang sama hitung pada sel axle, hasilnya di
lampiran 14 matrix berat sel axle alternatif satu.
4.4.8.5 Perhitungan Momen Perpindahan Alternatif 1
Perhitungan momen pada alternatif 1 dilakukan setelah menentukan jarak dan
berat pepindahan material. Rumus yang digunakan untuk menghitung momen
perpindahan sama dengan rumus pada perhitungan kondisi awal.
Dari A ke B = berat x jarak
= 19.258 x 510 = 9.821.580 kg m
Hasil perhitungan pada tabel di bawah ini.
Tabel 4.33 Momen Perpindahan Alternatif 1
Sel Dari Ke Kuantitas Berat (kg) Jarak(m) Momen(kgm)
A B 64.193 19.258 510 9.821.580
D 40.413 8.083 181 1.463.023
E 23.779 4.756 404 1.921.424
E 26.804 5.361 223 1.195.503
G 5.828 1.166 217 253.022
O 7.781 1.556 514 799.784
H 6.799 1.020 257 262.140
O 40.285 6.043 433 2.616.511
G H 557 84 283 23.772
O 5.271 791 296 234.136
H O 10.856 1.086 177 192.222
A C 20.665 6.200 447 2.771.400
F 12.038 3.010 188 565.880
I 5.776 1.444 422 609.368
N 2.852 713 351 250.263
I 6.333 950 235 223.250
H 5.704 856 209 178.820
J 3.966 793 126 99.918
K 5.091 1.018 96 97.728
J L 3.966 793 126 99.918
K L 5.091 509 137 69.733
M 6.333 1.267 138 174.846
O 5.776 1.155 243 280.665
M O 6.333 633 381 241.173
N 2.852 285 146 41.639
O 2.852 285 326 92.910
N O 5.704 570 472 269.040
24.849.668Total Momen Alternatif 1
Sel Gear
B
D
E
Sel Axle
C
F
I
L
H
Berdasarkan hasil perhitungan momen perhitungan untuk sel alternatif 1 dengan
total sebanyak 27 perpindahan antar department didapatkan momen sebesar
24.849.668 kgm.
4.4.9 Desain Sel Alternatif 2
Desain alternatif dua dibuat setelah melihat alternatif 1 yang mana berdasarkan
hasil ilterasi ALC terbagi ke dalam dua sel. Untuk itu alternatif dua merupakan
pemecahan sel yang sudah terbentuk dalam alternatif satu. Pada alternatif dua ini
membagi sel menjadi 4 sel yaitu.
1. Sel Gear Broching
Sel broching ini dibentuk karena pada alternatif 1 hanya terdiri dari dua
karakteristik saja yaitu karakteristik gear dan axle. Sementara pada gear itu
sendiri terdiri dari beberapa model yang melalui proses mesin yang
berbeda dari tiap modelnya. Disini alternatif 2 membagi gear ke dalam dua
alternatif yaitu alternatif gear broching dan gear no broching. Pada sel
gear broching semua model gear yang prosesnya melalui mesin broching
dikumpulkan menjadi satu sel dengan tujuan flow proses lebih teratur dan
meminimalkan momen perpindahan material karena sudah terkelompok
dalam satu sel yang sama alur prosesnya.
2. Sel Gear No Broching
Sel gear no broching merupakan pemecahan sel dari sel gear ditinjau dari
aliran prosesnya ada yang melalui broching dan ada yang langsung tanpa
melalui broching hanya cukup menggunakan mesin turning gear saja
dalam pembuatan diameter dalamnya. Dengan disusun ke dalam sel yang
berbeda desain tata letak mesin serta jumlah kebutuhan mesin bisa lebih
optimal sehingga meningkatkan fleksibilitas proses produksi.
3. Sel Axle Main
Sel axle main ini merupakan sel yang pada awalnya terbentuk sel axle saja,
setelah dilihat dari alur prosesnya ada satu proses mesin yang membuat
model axle berbeda yaitu proses hobbing axle. Dalam proses ini proses
hobbing axle hanya dilakukan pada axle main saja. Sehingga model axle
main dapat dikelompokkan menjadi satu sel untuk menyusun tata letak
dengan aliran proses yang efektif.
4. Sel Drive Axle
Sel drive axle adalah kumpulan model axle yang dalam prosesnya tanpa
melalui proses hobbing axle. Sehingga agar tidak menghambat aliran
proses axle main maka drive axle ini disusun menjadi satu sel sendiri.
4.4.9.1 Perhitungan Waktu dan Kebutuhan Mesin Alternatif 2
Perhitungan waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi komponen yang
termasuk dalam sel bentukan alternatif 2 menggunakan rumus yang sama pada
perhitungan awal, di bawah ini.
Tabel 4.34 Demand dan Cycle Time Model Alternatif 2
1 5D7 13 3P 557 1,30 0,48 1,28
2 5D7 14 4P 557 1,30 0,48 1,03
3 5D7 16 6P 557 1,56 0,48 0,35 0,60
4 5D7 26 6W 557 1,36 0,35 1,14 0,60
5 3C1 13 3P 1.881 1,30 0,48 1,28
6 3C1 14 4P 1.881 1,30 0,48 1,10
7 3C1 15 5P 1.881 1,10 0,32 0,30
8 3C1 23 3W 1.881 1,36 0,35 0,16
9 3C1 24 4W 1.881 1,20 0,35 0,21
10 3C1 25 5W 1.881 1,54 0,38 0,62
B D E G HNo Kode Nama Demand
Data lengkapnya ada di lampiran 15 demand dan cycle time sel alternatif dua.
Dengan cara yang sama dilanjutkan dengan perhitungan waktu dengan rumus.
Waktu = Demand x cycle time tiap model
= 557 x 1,30 = 723,79 menit
Hasil perhitungan pada tabel di bawah ini.
Tabel 4.35 Perhitungan Waktu Alternatif 2
No Kode Nama B D E G H
1 5D7 13 3P 723,79 267,25 0,00 712,66 0,00
2 5D7 14 4P 724,10 267,36 0,00 573,71 0,00
3 5D7 16 6P 868,92 267,36 194,95 0,00 334,20
4 5D7 26 6W 757,52 194,95 0,00 634,98 334,20
5 3C1 13 3P 2.445,24 902,86 0,00 2.407,62 0,00
6 3C1 14 4P 2.445,30 902,88 0,00 2.069,10 0,00
7 3C1 15 5P 2.069,10 601,92 564,30 0,00 0,00
Tabel 4.35 Perhitungan Waktu Alternatif 2 (Lanjutan)
No Kode Nama B D E G H
8 3C1 23 3W 2.558,16 658,35 300,96 0,00 0,00
9 3C1 24 4W 2.257,20 658,35 395,01 0,00 0,00
10 3C1 25 5W 2.896,74 714,78 1.166,22 0,00 0,00
Data lengkapnya ada di lampiran 16 perhitungan waktu alternatif dua. Selanjutnya
menghitung kebutuhan mesin dengan rumus yang sama. Dengan menjumlahkan
semua waktu pada tiap mesin, sebagai contoh mesin B.
Mesin B = 42,575.4752,593.3.............92,86810,72479,723
Dengan waktu yang tersedia 1 hari 1260 min dan efisiensi 85 % kebutuhan mesin
B = 42,44%85260.1
42,575.47
dibulakan 45 mesin.
Hasil perhitungan pada tabel di bawah ini.
Tabel 4.36 Kebutuhan Waktu dan Kebutuhan Mesin Sel Alternatif 2
Sel Mesin Waktu (menit) Tersedia (menit) Efisiensi Keb. Mesin
B 47.575,42 1.260 85% 44,42 45
D 15.218,68 1.260 85% 14,21 15
E 11.603,68 1.260 85% 10,83 11
G 6.832,56 1.260 85% 6,38 7
H 4.549,36 1.260 85% 4,25 5
B 30.900,58 1.260 85% 28,85 29
E 8.299,46 1.260 85% 7,75 8
H 2.282,76 1.260 85% 2,13 3
C 16.146,65 1.260 85% 15,08 16
F 8.583,43 1.260 85% 8,01 9
I 4.188,71 1.260 85% 3,91 4
J 2.470,13 1.260 85% 2,31 3
K 1.511,10 1.260 85% 1,41 2
L 3.056,50 1.260 85% 2,85 3
M 935,57 1.260 85% 0,87 1
N 1.283,57 1.260 85% 1,20 2
H 3.109,10 1.260 85% 2,90 3
C 12.513,11 1.260 85% 11,68 12
I 3.177,45 1.260 85% 2,97 3
K 1.645,47 1.260 85% 1,54 2
L 2.572,53 1.260 85% 2,40 3
N 713,10 1.260 85% 0,67 1
Sel
Broching
Sel No
Broching
Sel Axle
Main
Sel Axle
Drive
Setelah mengetahui kebutuhan mesin untuk alternatif 2, selanjutnya membuat
layout alternatif 2.
4.4.9.2 Desain Layout Alternatif 2
Desain layout alternatif dua terdiri dari empat sel yang terbentuk dengan metode
coding dengan berdasar pada karakteristik penggunanaa mesin yang sama. Sel
yang terbentuk pada alternatif kedua merupakan hasil pemecahan sel alternatif
pertama. Dengan sel gear terbagi dua (broching dan no broching) dan sel axle
juga dibagi dua (axle main dan drive axle).
Sel yang pertama adalah sel gear broching dengan susunan tata letak layout
sebagai berikut.
1. Penempatan mesin turning gear sebanyak 45 unit di dekat stok poin 1 agar
jarak perpindahan material lebih pendek.
2. Kemudian penempatan mesin broching sebanyak 15 unit setelah mesin
turning gear, semua model yang tergabung dalam sel ini pola aliran sama
dari turning gear ke broching sehingga aliran lancar.
3. Penempatan mesin hobing gear 11 unit dan shaper 5 unit sejajar agar flow
proses material dari broching bisa langsung ke hobbing gear dan shaper,
karena dari semua model ada sebagian yang melalui hobbing gear dan
beberapa melalui shaper.
4. Penempatan mesin shaving sebanyak 5 unit di ujung agar model yang
melalui hobbing gear dan shaper bisa langsung diproses dengan
membentuk aliran lurus.
Sel yang kedua adalah sel gear no broching dengan susunan tata letak layout
sebagai berikut.
1. Penempatan mesin turning gear diproses awal dekat dengan stok poin 1
sebanyak 29 unit.
2. Kemudian mesin hobbing gear sebanyak 8 unit disejajarkan dengan mesin
shaving sebanyak 3 unit sehingga membentuk pola aliran serpentine agar
dapat menghemat area yang tersedia.
Sel yang ketiga adalah sel axle main dengan susunan tata letak sebagai berikut.
1. Mesin turning axle sebanyak 16 unit sebagai proses awal.
2. Selanjutnya mesin hobbing axle 9 unit disejajarkan dengan mesin thread
rolling 1 unit, involute 1 unit dan shaving 3 unit agar dapat membentuk
pola serpentine untuk menghemat jarak perpindahan dan menghemat luas
area.
3. Penempatan mesin center hole 1 sebanyak 4 unit disamping mesin hobbing
axle dan 3 unit mesin center hole 2 sehingga membentuk aliran lurus.
Kemudian disejajarkan dengan mesin oil hole sebanyak 3 unit agar dapat
terbentuk pola aliran serpentine.
Sel yang keempat adalah sel drive axle dengan susunan tata letak layout sebagai
berikut.
1. Penempatan mesin turning axle sebanyak 12 unit
2. Selanjutnya mesin center hole 1 sebanyak 3 unit dan reaming sebanyak 2
unit dibuat secara garis lurus.
3. Penempatan involute disejajarkan dengan mesin center hole 1 untuk
membentuk pola aliran serpentine dikarenakan ada model yang prosesnya
dari turning axle langsung ke involute sehingga bisa memperpendek jarak
perpindahan.
Gambar layout untuk alternatif 2 adalah sebagai berikut.
Gambar 4.4 Layout Alternatif 2
B
B
D E
G H
E H
C I
K
L N
C F
H N K M
I J
O A
L
1
2
3
4
Untuk layout alternatif dua terbentuk empat sel dengan kelompok mesin sebagai
berikut .
1. Sel broching dengan kode mesin B-D-E-G-H
2. Sel no broching dengan kode mesin B-E-H
3. Sel drive axle dengan kode mesin C-I-K-L-N
4. Sel axle main dengan kode mesin C-F-I-J-K-L-M-N-H
4.4.9.3 Perhitungan Jarak Alternatif 2
Perhitungan jarak antar mesin dengan cara yang sama yaitu menentukan koordinat
dari masing – masing mesin tiap sel yang terbentuk dalam sel alternatif dua.
Contohnya adalah sebagai berikut.
Tabel 4.37 Koordinat Sel Broching
Mesin
Sel Broching x y
A 174 315
B 510 585
D 682 585
E 833 557
G 799 624
H 942 588
O 1064 379
Koordinat
Dengan cara yang sama menentukan koordinat dari tiap mesin sesuai sel pada
alternatif dua ada di lampiran 17 koordinat sel alternatif dua. Selanjutnya
menghitung jarak dengan rumus rectilinier.
Dari A ke B = 585315510174
= 606
Hasil perhitungan pada tabel di bawah ini.
Tabel 4.38 Jarak Antar Mesin Alternatif Dua
Matrik Jarak A B D E G H O
A 0 606 0 0 0 0 0
B 0 0 172 0 0 0 0
D 0 0 0 179 157 0 588
E 0 0 0 0 0 139 409
G 0 0 0 0 0 180 510
H 0 0 0 0 0 0 331
O 0 0 0 0 0 0 0
Dengan cara yang sama hitung semua jarak antar mesin sesuai dengan sel yang
menjadi alternatif dua. Data lengkapnya ada di lampiran 18 perhitungan jarak antar
mesin alternatif dua.
4.4.9.4 Perhitungan Perpindahan Kuantitas dan Berat Material Alternatif 2
Perhitungan selanjutnya adalah menentukan perpindahan kuantitas dari model
yang mengalami perpindahan dari mesin satu ke mesin selanjutnya. Dengan cara
yang sama pada perhitungan sebelumnya. Contoh perpindahan dari mesin A ke B
= 557+557+557+…….+2.852 = 40.413
Tabel 4.39 Perpindahan Kuantitas Sel Alternatif Dua
Perpindahan A B D E G H O
A 0 40.413 0 0 0 0 0
B 0 0 40.413 0 0 0 0
D 0 0 0 26.785 5.828 0 7.781
E 0 0 0 0 0 6.799 21.829
G 0 0 0 0 0 557 5.271
H 0 0 0 0 0 0 7.356
O 0 0 0 0 0 0 0
Dengan cara yang sama hitung semua sel yang tergabung dalam alternatif 2 yaitu
sel no broching, sel axle main dan sel drive axle yang hasilnya dapat dilihat di
lampiran 19 perpindahan kuantitas alternatif dua.Selanjutnya perhitungan matrix
berat dengan mengalikan koefisien berat masing – masing material dengan
perpindahan kuantitas dari tiap mesin. Sebagai contoh matrix berat A ke B =
40.413 x 0,3 kg = 12.124 kg
Hasil perhitungan pada tabel di bawah ini.
Tabel 4.40 Matrix Berat Alternatif 2
Matrix Berat A B D E G H O
A 0 12.124 0 0 0 0
B 0 0 8.083 0 0 0
D 0 0 0 5.357 1.166 0 1.167
E 0 0 0 0 0 1.020 3.274
G 0 0 0 0 0 84 791
H 0 0 0 0 0 0 736
O 0 0 0 0 0 0 0
Dengan cara yang sama lakukan perhitungan terhadap semua sel yang tergabung
dalam sel alternatif 2. Hasil perhitungan dapat dilihat di lampiran 20 matrix berat
alternatif dua.
4.4.9.5 Perhitungan Momen Alternatif 2
Perhitungan momen dilakukan setelah menentukan jarak dan matrix berat . Rumus
untuk menghitung momen adalah sama dengan perhitungan awal yaitu.
Momen perpindahan = berat x jarak = kgm508.343.7606118.12
Tabel 4.41 Momen Perpindahan Sel Alternatif 2
Sel Dari Ke Kuantitas Berat(kg) Jarak(m) Momen(kgm)
A B 40.413 12.124 606 7.347.144
B D 40.413 8.083 172 1.390.276
D E 26.785 5.357 179 958.903
G 5.828 1.166 157 183.062
O 7.781 1.167 588 686.196
E H 6.799 1.020 139 141.780
O 20.005 3.274 409 1.339.066
G H 557 84 180 15.120
O 5.271 791 510 403.232
H O 7.356 736 331 243.616
A B 23.779 7.134 461 3.288.774
B E 23.779 4.756 114 542.184
H 3.500 525 256 134.400
O 20.280 2.026 459 929.934
H O 3.500 350 203 71.050
A C 12.038 3.611 445 1.606.895
C F 12.038 3.010 324 975.240
I 6.333 950 137 130.150
H 5.704 856 63 53.903
O 2.852 570 504 287.280
N 2852 285 101 28.805
I J 3.966 793 120 95.160
K 2.186 437 76 33.212
J L 3.966 793 81 64.233
K L 2.186 219 80 17.520
L M 6.333 633 310 196.230
M O 6.333 633 640 405.120
N O 2.852 285 589 167.865
A C 8.629 2.589 340 880.260
I 5.776 1.444 173 249.812
N 2852 713 286 203.918
Sel
Broching
Sel No
Broching
C
Sel Drive
Axle
Sel Axle
Main
E
H
F
Tabel 4.41 Momen Perpindahan Sel Alternatif 2 (Lanjutan)
Sel Dari Ke Kuantitas Berat(kg) Jarak(m) Momen(kgm)
I K 2.905 581 52 30.212
L 2.871 287 113 32.431
N 2.852 570 271 154.470
K L 2.905 291 104 30.264
L O 5.776 1.155 379 437.745
N O 2.852 285 221 62.985
23.818.447Total Momen Alternatif 2
Sel Drive
Axle
Dari keempat sel yang terbentuk pada desain layout alternatif dua, setelah melalui
proses perhitungan sebanyak 37 perpindahan antar department hasil total momen
perpindahan material pada alternatif dua adalah sebesar 23.818.447 kg m.
4.4.10 Desain Layout Alternatif 3
Pada desain alternatif layout tiga ini merupakan pengelompokan mesin dengan
berdasarkan persamaan karakteristik proses, desain dan fungsi dari kelompok
model tersebut. Pada alternatif tiga ini terdiri dari sembilan sel antara lain.
1. Sel Shaper
Sel shaper ini merupakan sel yang didalam aliran prosesnya melalui mesin
shaper sehingga agar dapat meminimalkan jarak perpindahan momen
material maka semua model yang melalui proses ini dibentuk dalam satu
sel.
2. Sel Clutcg Dog
Sel clutch dog adalah berupa komponen dengan finish proses dengan mesin
broching. Model ini hanya memerlukan komponen dua jenis mesin yaitu
mesin turning gear dan mesin broching maka agar tidak mengganggu
proses model lainnya clutch dog ini dipisah dibuatkan dalam satu sel agar
menghemat perpindahan material.
3. Sel Matik
Sel ini terdiri dari model yang finish produknya digunakan untuk gear
tranmisi motor matik. Sehingga bila dibuat dalam satu sel akan
mempermudah dalam melakukan pengontrolan stok dan menghemat
perpindahan material.
4. Sel Wheel No Broch
Sel ini merupakan kumpulan dari model gear wheel yang prosesnya tidak
melalui mesin broching, aliran proses ini hanya dari turning gear
selanjutnya ke hobbing gear dan terakhir di mesin shaving sehingga bila
dibuat dalam bentuk satu sel akan mempermudah dalam proses serta
fleksibilitas proses meningkat dengan sedikitnya proses perpindahan
material.
5. Sel Pinion No Broch
Sel ini merupakan kumpulan dari model gear yang dibentuk dalam part
family pinion dengan prosesnya tanpa melalui mesin broching dalam
pembuatan diameternya. Dengan dibuat dalam satu sel akan membuat
aliran proses teratur dengan penggunaan mesin yang sama.
6. Sel Pinion Broch
Pembentukan sel yang masih bisa dibentuk berdasarkan kesamaan proses
adalah pinion broching. Sel ini kumpulan dari gear pinion yang
mempunyai kesamaan dalam proses yaitu melalui mesin broching dalam
pembuatan diameter dalamnya. Dengan sel ini memungkinkan untuk
memperpendek jarak perpindahan material.
7. Sel Wheel Broch
Sel ini kumpulan dari gear wheel yang melalui proses broching. Sel ini
dibuat untuk mengelompokkan berbagai model yang mempunyai kesamaan
proses. Sehingga dengan pembentukan sel ini mampu memperpendek jarak
perpindahan material. Pembentukan sel ini juga membuat penggunaan area
yang lebih optimum karena pengelompokan mesin yang sama
mempermudah dalam pengontrolan.
8. Sel Axle Main
Sel axle main ini mengelompokkan semua model axle main yang memiliki
kesamaan proses, yang membedakan axle main dan drive axle adalah
adanya proses hobbing axle yang dilalui axle main. Untuk itu axle main
bisa dikelompokkan menjadi dalam bentuk sel agar penyusunan tata letak
memperpendek jarak perpindahan.
9. Sel Drive Axle
Pembentukan sel ini mengelompokkan drive axle menjadi satu sel Karena
semua model drive axle yang ada mempunyai kesamaan proses. Untuk
memperpendek jarak perpindahan maka tata letak layout disusun dalam
bentuk sel yang terdiri dari kumpulan model mempunyai karakteristik
sama.
4.4.10.1 Perhitungan Waktu dan Kebutuhan Mesin Alternatif 3
Langah selanjutnya yaitu menentukan perhitungan waktu dan kebutuhan mesin
untuk sel alternatif tiga. Dengan rumus yang sama pada perhitungan awal
berdasarkan tabel demand dan cycle time seperti di bawah ini.
Tabel 4.42 Demand dan Cycle Time Alternatif Tiga
1 5D7 13 3P 557 1,30 0,48 1,28
2 5D7 14 4P 557 1,30 0,48 1,03
3 5D7 26 6W 557 1,36 0,35 1,14 0,60
4 3C1 13 3P 1.881 1,30 0,48 1,28
5 3C1 14 4P 1.881 1,30 0,48 1,10
6 5HH 13 3P 395 1,40 0,48 1,10
No Kode Nama Demand B D G H
Untuk data lengkapnya mengenai jumlah model yang masuk sel aternatif tiga
dapat dilihat di lampiran 21 demand dan cycle time alternatif tiga. Kemudian
menghitung jumlah kebutuhan waktu dari masing – masing model dengan rumus
sebagai berikut.
Kebutuhan waktu = demand x cycle time
= 557 x 1,30 menit = 723,79 menit
Hasil perhitungan pada tabel di bawah ini.
Tabel 4.43 Perhitungan Waktu Alternatif Tiga
1 5D7 13 3P 557 723,79 267,25 712,66 0,00
2 5D7 14 4P 557 724,10 267,36 573,71 0,00
3 5D7 26 6W 557 757,52 194,95 634,98 334,20
4 3C1 13 3P 1.881 2.445,24 902,86 2.407,62 0,00
5 3C1 14 4P 1.881 2.445,30 902,88 2.069,10 0,00
6 5HH 13 3P 395 553,00 189,60 434,50 0,00
B D G HNo Kode Nama Demand
Dengan cara yang sama hitung semua waktu dan kebutuhan mesin dari sel yang
terbentuk dalam sel alternatif 3. Hasil perhitungan dapat dilihat di lampiran 22
kebutuhan waktu alternatif tiga.
Selanjutnya dengan menjumlahkan semua total waktu tiap mesin, kemudian
dengan waktu yang tersedia 1 hari 1260 menit dan efisiensi 85% maka kebutuhan
mesin dapat dihitung dengan rumus yang sama pada perhitungan awal. Sebagai
contoh . Waktu mesin B = 723,79+724,10+…….+ 553,00 = 7.648,95 menit
Kebutuhan mesin B = 14,7%85260.1
95,648.7
dibulatkan 8 mesin
Hasil perhitungan kebutuhan mesin pada tabel di bawah ini.
Tabel 4.44 Kebutuhan Mesin Alternatif Tiga
Sel Mesin waktu(menit) Tersedia(menit) Efisiensi Keb. Mesin
B 7.648,95 1.260 85% 7,14 8
D 2.724,89 1.260 85% 2,54 3
G 6.832,56 1.260 85% 6,38 7
H 334,20 1.260 85% 0,31 1
B 8.559,10 1.260 85% 7,99 8
D 2.723,35 1.260 85% 2,54 3
B 6.890,82 1.260 85% 6,43 7
C 11.067,24 1.260 85% 10,33 11
D 1.208,57 1.260 85% 1,13 2
E 2.703,89 1.260 85% 2,52 3
F 4.934,62 1.260 85% 4,61 5
H 6.159,19 1.260 85% 5,75 6
N 1.996,67 1.260 85% 1,86 2
Sel
Shaper
Sel
Matik
Sel CD
Tabel 4.44 Kebutuhan Mesin Alternatif Tiga (Lanjutan)
Sel Mesin waktu(menit) Tersedia(menit) Efisiensi Keb. Mesin
B 18.001,04 1.260 85% 16,81 17
E 16.339,16 1.260 85% 15,26 16
H 2.472,55 1.260 85% 2,31 3
B 5.871,98 1.260 85% 5,48 6
E 2.282,46 1.260 85% 2,13 3
H 210,60 1.260 85% 0,20 1
B 10.553,69 1.260 85% 9,85 10
D 3.399,14 1.260 85% 3,17 4
E 3.721,32 1.260 85% 3,47 4
H 643,89 1.260 85% 0,60 1
B 14.892,54 1.260 85% 13,91 14
D 4.107,48 1.260 85% 3,84 4
E 4.750,68 1.260 85% 4,44 5
H 321,54 1.260 85% 0,30 1
C 9.529,13 1.260 85% 8,90 9
F 3.648,81 1.260 85% 3,41 4
I 4.188,71 1.260 85% 3,91 4
J 2.470,13 1.260 85% 2,31 3
K 1.511,10 1.260 85% 1,41 2
L 3.056,50 1.260 85% 2,85 3
M 935,57 1.260 85% 0,87 1
C 8.063,39 1.260 85% 7,53 8
I 3.177,45 1.260 85% 2,97 3
K 1.645,47 1.260 85% 1,54 2
L 2.572,53 1.260 85% 2,40 3
Sel Wheel
No
Broching
Sel Pinion
No
Broching
Sel Pinion
Broching
Sel Wheel
Broching
Sel Axle
Drive
Sel Axle
Main
Selanjutnya membuat layout alternatif tiga berdasarkan kebutuhan mesin dari
masing – masing sel yang terbentuk.
4.4.10.2 Desain Layout Alternatif 3
Penyusunan alternatif 3 terdiri dari Sembilan sel dengan tata letak layout sebagai
berikut.
Sel yang pertama adalah sel shaper dengan susunan tata letak layoutnya sebagai
berikut .
1. Penempatan mesin turning gear sebanyak 8 unit sebagai awal proses
2. Selanjutnya di letakkan mesin broching sebanyak 3 unit dan mesin shaper
7 unit dan mesin shaving 1 unit. Dengan pola aliran garis lurus penempatan
mesin didekatkan agar memperpendek jarak perpindahan.
Sel yang kedua sel clutch dog susunan tata letak layout dibuat dengan aliran garis
lurus untuk membuat flow material teratur, dengan susunan sebagai berikut.
1. Penempatan 8 unit mesin turning dan secara garis lurus diletakkan mesin
broching sebanyak 3 unit.
Sel yang ketiga sel matik dengan tata letak layout sebagai berikut.
1. Terdiri dari 7 mesin turning gear dan secara garis lurus mesin turning axle
sebanyak 11 unit.
2. Pada model matik ini ada beberapa model yang melalui proses shaving
untuk dibuat pola serpentine dengan menempatkan 2 mesin turning gear
kemudian 3 mesin hobbing gear untuk memproses materal dari broching,
dan 6 mesin shaving untuk memproses material dari hobbing gear dan
hobbing axle. Dengan demikian aliran prose menjadi lancar.
3. Pada proses diujung 2 unit mesin involute dekat mesin shaving untuk
memperpendek jarak perpindhan shaving ke involute.
Sel yang keempat sel wheel no broching dengan tata letak produk sebagai berikut.
1. Penempatan mesin turning gear sebanyak 17 unit, hobbing gear 16 unit
dibuat lurus dengan jarak yang pendek.
2. Mesin shaving 3 unit setelah mesin hobbing gear secara berdekatan
Sel yang kelima sel pinion no broching dengan tiga jenis mesin yang berbeda
susunan tata letak layout sebagai berikut.
1. Penempatan mesin turning gear 6 unit
2. Penempatan mesin hobbing gear 3 unit dan mesin shaving 1 unit dengan
pola aliran lurus dengan jarak yang pendek.
Sel yang keenam sel pinion broching terdiri dari empat jenis mesin yang berbeda
yaitu.
1. Penempatan mesin turning gear sebanyak 10 mesin, dilanjutkan mesin
broching 4 unit secara berdekatan
2. Penempatan 4 mesin hobbing gear dan mesin shaving 1 unit dengan pola
aliran lurus.
Sel yang ketujuh sel wheel broch terdiri 4 jenis mesin yang berbeda dengan tata
letak layout sebagai berikut.
1. Penempatan mesin turning gear 14 unit secara berdekatan dengan mesin
broching 4 unit
2. Selanjutnya mesin hobbing gear 5 unit dan mesin shaving 1 unit dengan
pola aliran lurus.
Sel yang kedelapan sel axle main terdiri dari tujuh jenis mesin yang berbeda
dengan tata letak layout sebagai berkut.
1. Penempatan mesin turning axle 9 unit dilanjutkan mesin hobbing axle 4
unit secara aliran lurus.
2. Penempatan mesin thread rolling 1 unit sejajar dengan hobbing axle
dengan pola serpentine dilanjutkan mesin reaming 2 unit lurus dengan
mesin thread rolling.
3. Penempatan mesin center hole 1 sebanyak 4 unit dan center hole 2
sebanyak 3 unit pola aliran lurus dan mesin oil hole 3 unit dibuat
serpentine agar material dari center hole 2 dan dari reaming bisa langsung
diproses.
Sel kesembilan sel drive axle dengan pola aliran lurus susunan layoutnya seperti di
bawah ini.
1. Penempatan 8 unit mesin turning axle sebagai proses awal dan center hole
1 sebanyak 3 unit secara berdekatan.
2. Mesin Reaming 2 unit dan oil hole 3 unit diletakan dengan pola liran lurus
sehingga flow proses teratur.
Tata letak layout alternatif 3 dapat dilihat pada gambar di bawah ini
Gambar 4.5 Layout Alternatif 3
Gambar di atas adalah desain layout alternatif tiga yang terdiri dari Sembilan sel
diantaranya dengan kode mesin sebagai berikut.
1. Sel matik dengan kode mesin dalam sel B-C-D-E-F-H-N
2. Sel clutch dog dengan kode mesin dalam sel B-D
3. Sel axle main dengan kode mesin dalam sel C-F-I-J-K-L-M
4. Sel pinion broching dengan kode mesin dalam sel B-D-E-H
5. Sel drive axle dengan kode mesin dalam sel C-I-K-L
6. Sel wheel broching dengan kode mesin dalam sel B-D-E-H
7. Sel wheel no broching dengan kode mesin dalam sel B-E-H
8. Sel shaper dengan kode mesin dalam sel B-D-G-H
9. Sel pinion no broching dengan kode mesin dalam sel B-E-H .
4.4.10.3 Perhitungan Jarak Alternatif 3
Perhitungan selanjutnya yaitu menentukan jarak antar mesin. Perhitungan jarak
digunakan untuk mengetahui jarak perpindahan antar mesin. Langkah pertama
yaitu dengan menentukan koordinat dari tiap mesin dari mesin satu ke mesin
lainnya. Kemudian dengan rumus yang sama yaitu dengan metode rectilinier
untuk menghitung jarak perpindahan. Dari Sembilan sel yang terbentuk pada
B D G H
B
C
D H
F
E
N
B D
C F I J
K L M
B D E H
C I K L B E H
B E H
B D E H
O
A
1
2
8
7
6
5
4
3
9
alternatif tiga salah satu contoh koordinat sel alternatif tiga adalah sel shaper di
bawah ini.
Tabel 4.45 Koordinat Sel Alternatif 3
Mesin
Sel Shaper x y
A 174 333
B 927 386
D 1.013 386
G 1.154 386
H 1.289 367
O 949 275
Koordinat
Koordinat masing – masing sel yang terbentuk di sel alternatif 3 dapat dilihat di
lampiran 23 koordinat sel alternatif tiga. Setelah mengetahui koordinat dari masing
– masing sel langkah selanjutnya yaitu menentukan jarak dari tiap – tiap mesin.
Dengan menggunakan rumus yang sama yaitu rectilinier sebagai berikut.
Dari A ke B = 386333927174
= 806
Hasil perhitungan seperti pada tael di bawah ini.
Tabel 4.46 Matrix Jarak Sel alternatif tiga
Jarak A B D G H O
A 0 806 0 0 0 0
B 0 0 86 0 0 0
D 0 0 0 141 0 0
G 0 0 0 0 154 316
H 0 0 0 0 0 432
O 0 0 0 0 0 0
Perhitungan jarak masing – masing sel dapat dilihat di lampiran 24 matrix jarak
alternatif tiga.
4.4.10.4 Perhitungan Perpindahan Kuantitas dan Berat Material Alternatif 3
Perhitungan kuantitas pada alternatif 3 ini menggunakan rumus yang sama seperti
perhitungan di awal dengan contoh sel yang terbentuk di alternatif 3 sebagai
berikut.
Dari A ke B = 557+557+557+………+395 = 5.828
Hasil perhitungan seperti pada tabel di bawah ini.
Tabel 4.47 Perpindahan Kuantitas Sel Alternatif 3
Kuantitas A B D G H O
A 0 5.828 0 0 0 0
B 0 0 5.828 0 0 0
D 0 0 0 5.828 0 0
G 0 0 0 0 557 5.271
H 0 0 0 0 0 557
O 0 0 0 0 0 0
Data perhitungan perpindahan kuantitas yang lain dapat dilihat di lampiran 25
perpindahan kuantitas alternatif tiga. Selanjutnya perhitungan matrix berat dengan
rumus yang sama pada perhitungan awal dengan mengalikan koefisien dari berat
masing – masing material dengan jumlah perpindahan yang ada di tabel
perpindahan kuantitas. Seperti di bawah ini.
Dari A ke B = 5.828 x 0,3 kg
= 1.748 kg
Hasil terdapat pada tabel.
Tabel 4.48 Matrix Berat Sel Alternatif 3
Berat A B D G H O
A 0 1.748 0 0 0 0
B 0 0 1.166 0 0 0
D 0 0 0 1.166 0 0
G 0 0 0 0 84 791
H 0 0 0 0 0 56
O 0 0 0 0 0 0
Data perhitungan matrix berat untuk sel yang terbentuk di alternatif 3 dapat dilihat
di lampiran 26 matrix berat alternatif tiga.
4.4.10.5 Perhitungan Momen Perpindahan Alternatif 3
Perhitungan selanjutnya yaitu dengan menghitung momen perpindahan material
dari masing – masing sel yang terbentuk. Dengan rumus yang sama pada
perhitungan awal yaitu berat x jarak, hasilnya seperti di bawah ini.
Dari A ke B = 1.748 x 806
= 1.408.888 kg m
Hasil perhitungan terdapat pada tabel.
Tabel 4.49 Momen Perpindahan Material Alternatif 3
Sel Dari Ke Perpindahan Berat (kg) Jarak (m) Momen (kgm)
A B 5.828 1.748 806 1.408.888
B D 5.828 1.166 86 100.276
D G 5.828 1.166 141 164.406
G H 557 84 154 12.936
O 5.271 791 316 249.956
H O 557 56 432 24.192
A B 7.781 1.556 424 659.744
B D 7.781 1.556 85 132.260
D O 7.781 1.556 603 938.268
A B 7.942 2.383 585 1.394.055
C 8.556 2.567 518 1.329.706
B D 5.090 1.018 123 125.214
E 2.852 570 190 108.300
C F 5.704 1.426 191 272.366
N 2.852 428 292 124.976
D E 5.090 1.018 67 68.206
E H 7.942 1.191 92 109.572
F H 5.704 856 158 135.248
H N 2.852 285 75 21.375
O 10.794 1.079 569 613.951
N O 5.704 570 626 356.820
A B 11.662 3.499 959 3.355.541
B D 11.662 2.332 129 300.828
D E 11.662 2.332 65 151.580
E H 576 86 59 5.074
O 11.086 1.663 217 360.871
H O 576 58 272 15.776
A B 10.052 3.016 419 1.263.704
B D 10.052 2.010 93 186.930
D E 10.052 2.010 48 96.480
E H 1.133 170 29 4.930
O 8.919 1.338 600 802.800
H O 1.133 113 629 71.077
A B 14.671 4.401 927 4.079.727
B E 14.671 2.934 818 2.400.012
E H 324 49 13 637
O 14.347 2.152 1.077 2.317.704
H O 324 32 1.064 34.048
A B 6.257 1.877 817 1.533.509
B E 6.257 1.251 76 95.076
Sel Shaper
Sel CD
Sel Matik
Sel Wheel
Broching
Sel Pinion
Broching
Sel Wheel No
Broching
Sel Pinion No
Broching
Tabel 4.49 Momen Perpindahan Material Alternatif 3(Lanjutan)
Sel Dari Ke Perpindahan Berat (kg) Jarak (m) Momen (kgm)
E H 324 49 70 3.430
O 5.933 890 385 342.650
H O 324 32 353 11.296
A C 5.776 1.733 484 838.772
C I 5.776 1.444 121 174.724
I K 2.905 581 79 45.899
L 2.871 574 130 74.620
K L 2.905 291 51 14.841
L O 5.776 578 588 339.864
A C 6.333 1.900 330 627.000
C F 6.333 1.583 79 125.057
F I 6.333 950 31 29.450
I J 3.966 793 0 0
K 2.186 437 95 41.515
L 181 36 173 6.228
J L 3.966 793 173 137.189
K L 2.186 219 78 17.082
L M 6.333 1.267 150 190.050
M O 6.333 633 589 372.837
28.819.523
Sel Axl Drive
Sel Axle Main
Total Momen Alternatif 3
Sel Pinion No
Broching
Total perhitungan momen perpindahan material untuk alternatif 3 adalah sebesar
28.819.523 kgm
4.5 Analisis Hasil dari Berbagai Layout Usulan
Hasil perhitungan metode pengelompokan mesin ALC dengan menentukan nilai
maksimal dari koefisien kemiripan antar mesin sebagai proses awal
pengelompokan. Dari 13 jenis mesin yang berbeda setelah melalui proses ilterasi
sebanyak 12 kali proses ilterasi mendapatkan dua buah sel yang terdiri dari.
1. Sel 1 terdiri dari mesin turning gear, broching, hobbing gear, shaper,
shaving
2. Sel 2 terdiri dari mesin turning axle, hobbing axle, center hole 1, center
hole 2, reaming, oil hole, thread rolling, involute.
Berdasarkan hasil ilterasi tersebut dilanjutkan dengan melakukan perhitungan
perpindahan momen material dengan membuat tata letak layout dengan
mengelompokkan model ke dalam sel. pengelompokan dengan membuat inciden
matrix untuk mengetahui mesin yang dilalui dari tiap – tiap model. Dari
pengelompokan yang dilakukan ada tiga alternatif yang terbentuk antara lain.
1. Alternatif 1
Pada alternatif pertama mesin dan komponen dikelompokkan berdasarkan hasil
ilterasi dengan ALC dengan hasil perhitungan sebagai berikut.
Sebelum Sesudah
34.636.82624.849.668
Total efisiensi momen alternatif 1
= 9.787.158 atau 28%
Gambar 4.6 Perbandingan Momen Awal dengan Alternatif 1
A. Sel Gear
- Sel gear dengan mesin hasil ilterasi terdiri dari mesin turning gear,
broching, hobbing gear, shaper, shaving.
- Pada alternatif satu jumlah model yang masuk dalam sel gear ada 75 model
- Kebutuhan mesin dari sel gear ini adalah mesin turning gear 74 unit,
mesin broching 15 unit, mesin hobbing gear 19 unit, mesin shaper 7 unit,
dan mesin shaving 7 unit.
- Perpindahan momen material pada sel gear sebesar 18.783.117 kgm.
B. Sel Axle
- Sel axle dengan mesin hasil ilterasi terdiri dari mesin turning axle, hobbing
axle, center hole 1, center hole 2, reaming, oil hole, thread rolling, involute
dan shaving.
- Pada sel axle terdiri dari 20 model yang terlampir di daftar lampiran
- Kebutuhan mesin dari sel axle berdasarkan demand saat ini adalah mesin
turning axle 27 unit, hobbing axle 9 unit, center hole 1 sebanyak 7 unit,
center hole 2 sebanyak 3 unit, reaming 3 unit, oil hole 6 unit, thread
rolling 1 unit, involute 2 unit, shaving 3 unit.
- Dari proses perhitungan total momen perpindahan material sebesar
6.066.552 kgm.
Sehingga total momen perpindahan material pada alternative satu adalah
18.783.117 kgm + 6.066.552 kgm = 24.849.668 kgm.
2. Alternatif 2
Pada alternatif 2 pengelompokan sel berdasarkan kemiripan proses, yaitu pada
proses broching dan no broching sehingga jumlah sel yang terbentuk di alternatif
2, hasilnya sebagai berikut.
Sebelum Sesudah
34.636.826
23.818.447
Total efisiensi momen alternatif 2
= 10.818.380 atau 31%
Gambar 4.7 Perbandingan Momen Awal dan Alternatif 2
A. Sel Gear Broching
- Pada sel gear broching ini adalah model yang melalui proses broching,
yang masuk dalam sel ini ada 44 model dengan komposisi mesin turning
gear, broching, shaper, hobbing gear dan shaving.
- Berdasarkan perhitungan kebutuhan mesin sel gear broching ini sebanyak
mesin turning gear 45 unit, broching 15 unit, hobbing gear 11 unit, shaper
7 unit, shaving 5 unit.
- Proses perhitungan jumlah perpindahan momen sebesar 12.708.395 kgm.
B. Sel Gear No Broching
- Sel ini adalah model gear yang tidak melalui proses broching, yang
termasuk dalam sel ini sebanyak 31 model yang terdiri dari mesin turning
gear, hobbing gear dan mesin shaving
- Pada proses perhitungan jumlah kebutuhan mesin sel ini adalah mesin
turning gear sebanyak 29 unit, mesin hobbing gear 8 unit dan shaving 3
unit.
- Proses perhitungan jumlah perpindahan momen sebesar 4.966.342 kgm.
C. Sel Axle Main
- Sel ini terdiri dari 11 model terdiri dari mesin turning axle, hobbing axle,
center hole 1, center hole 2, reaming, oil hole, thread rolling, involute
- Jumlah kebutuhan mesin dalam sel ini dengan mesin turning axle 16 unit,
hobbing axle 9 unit, center hole 1 sebanyak 4 unit, center hole 2 sebanyak
3 unit, reaming 2 unit, oil hole 3unit, thread rolling 1 unit, involute 2 unit,
shaving 3 unit.
- Perpindahan momen berdasarkan perhitungan 4.061.613 kgm.
D. Sel Drive Axle
- Dalam sel drive axle terdiri dari 9 model dengan komposisi mesin turning
axle, center hole, reaming, oil hole, involute
- Jumlah kebutuhan mesin berdasarkan perhitungan turning axle 12 unit,
center hole 3 unit, reaming 2 unit, oil hole 3 unit, involute 1 unit.
- Perpindahan momen berdasarkan perhitungan sebesar 2.082.097 kgm.
Dengan demikian total perpindahan momen material pada alternatif 2 sebesar
23.818.447 kgm.
3. Alternatif 3
Sel ini membagi sel ke dalam beberapa sel berdasarkan karakteristik proses dan
fungsi. Berdasarkan penggunaan mesin yang sejenis dan dari karakteristik desain
dan finish proses yang sama. Totalnya ada sembilan sel dengan total momen
sebagai berikut.
Sebelum Sesudah
34.636.82628.819.523
Total efisiensi momen alternatif 3
= 5.817.303 atau 17%
Gambar 4.8 Perbandingan Momen Awal dan Alternatif 3
A. Sel Shaper
- Sel ini terdiri dari 6 model dengan komposisi mesin turning gear,
broching, shaper dan shaving
- Dengan kebutuhan mesin berdasarkan perhitungan mesin turning gear 8
unit, mesin shaper sebanyak 7 unit. Dan shaving 1 unit.
- Jumlah perpindahan momen sebesar 1.960.654 kg m
B. Sel Clutch Dog
- Sel clutch dog ini terdiri dari 4 model yang msuk dalam sel ini, dengan
komposisi mesin turning gear dan mesin broching.
- Berdasarkan perhitungan sel ini mempunyai kebutuhan mesin turning gear
8 unit dan mesin broching 3 unit.
- Jumlah momen perpindahan sel ini sebesar 1.730.272 kg m
C. Sel Matik
- Sel matik ini terdiri dari komponen yang digunakan untuk rangkaian
tranmisi matik dengan jumlah model yang tergabung dalam sel ini 5 model.
Dengan komposisi mesin terdiri dari mesin turning gear, turning axle,
broching, hobbing gear, hobbing axle,involute dan shaving.
- Berdasarkan data perhitungan kebutuhan mesin sel ini adalah mesin
turning gear 7 unit, turning axle 11 unit, broching 2 unit, hobbing gear 3
unit, hobbing axle 5 unit, shaving 6 unit, involute 2 unit.
- Jumlah perpindahan momen sebesar 4.659.789 kg m
D. Sel Pinion Broching
- Sel ini terdiri model yang melalui proses broching dengan jumlah model
16, dengan komposisi mesin turning gear, broching, hobbing gear dan
shaving.
- Dengan demand saat ini sel ini membutuhkan mesin turning gear 10 unit,
broching 4 unit, hobbing gear 4 unit, dan shaving 1 unit.
- Jumlah perpindahan momen pada sel ini sebesar 2.425.921 kg m
E. Sel Wheel Broching
- Model gear wheel yang masuk dalam sel ini sebanyak 16 model dengan
aliran proses mesin turning gear, broching , hobbing gear dan shaving.
- Kebutuhan mesin untuk sel ini sebanyak mesin turning gear 14 unit,
broching 4 unit, hobbing gear 5 unit dan shaving 1 unit.
- Perpindahan momen pada sel ini sebesar 4189670 kg m
F. Sel Pinion No Broching
- Sel ini merupakan model gear pinion yang tidak melalui proses broching
dengan jumlah model 9 model dengan aliran proses mesin turning gear,
mesin hobbing gear, shaving.
- Kebutuhan mesin sel ini berdasarkan demand saat ini adalah mesin turning
gear 6 unit, hobbing gear 3 unit dan shaving 1 unit.
- Perpindahan momen pada sel ini sebesar 1.985.961 kg m
G. Sel Wheel No Broching
- Sel ini terdiri dari gear wheel yang tidak melalui proses broching dengan
jumlah model sebanyak 21 model dengan aliran proses mesin turning gear,
hobbing gear dan shaving.
- Kebutuhan mesin sel ini adalah mesin turning gear 17 unit, hobbing gear
16 unit, dan shaving 3 unit.
- Perpindahan momen pada sel ini sebesar 8.832.128 kg m
H. Sel Axle Main
- Sel ini kumpulan model axle main yang melalui proses hobbing axle
dengan jumlah model 9 dengan aliran proses mesin turning axle, mesin
hobbing axle,center hole 1, center hole 2, reaming, oil hole, thread rolling.
- Kebutuhan mesin sel ini meliputi mesin turning axle 9 unit, hobbing axle 4
unit, center hole 1 sebanyak 4 unit, center hole 2 sebanyak 3 unit, reaming
2 unit, oil hole 3 unit dan thread rolling 1 unit.
- Momen perpindahan sel ini 1.546.408 kg m
I. Sel Drive Axle
- Sel ini kumpulan dari model axle yang tidak melalui proses hobbing gear
dengan aliran proses mesin turning axle, center hole 1, reaming dan oil
hole. Dengan jumlah 9 model yang tergabung dalam sel ini.
- Kebutuhan mesin sel ini meliputi mesin turning axle 8 unit, center hole 1
sebanyak 3 unit, reaming 2 unit dan oil hole 3 unit.
- Momen perpindahan pada sel ini sebesar 1.488.720 kg m
Berdasarkan data perhitungan pada masing- masing sel alternatif 3 total momen
perpindahan material pada alternatif tiga sebesar 28.819.523 kg m.
Dari ketiga alternatif yang telah dilakukan perhitungan momen perpindahan
material hasilnya adalah.
Awal Alternatif 1 Alternatif 2 Alternatif 3
34.636.826
24.849.668 23.818.447
28.819.523
Perbandingan momen antar alternatif
Gambar 4.9 Perbandingan Momen Antar Layout
Berdasarkan hasil perhitungan momen dari tiga alternatif layout semua
memberikan penurunan terhadap momen awal perpindahan material. Tetapi
alternatif kedua yang terpilih dengan momen perpindahan material terkecil yaitu
sebesar 23.818.447 kgm. Yang membedakan dengan alternatif yang lain adalah.
- Pada alternatif kedua aliran proses dari empat sel yang terbentuk secara
lurus atau straigt line sehingga jarak perpindahan material kecil dengan
tata letak mesin yang urut sesuai flow process material. Dengan demikian
aliran prosesnya menjadi teratur tidak bervariasi sehingga fleksibilitas dan
efisiensi dalam proses bisa tercapai.
- Pada alternatif kedua tidak ditemukan adanya jumping proses maupun
aliran backward antar department karena dari sel yang terbentuk sudah
sesuai dengan kelompok model yang mempunyai kemiripan penggunaan
mesin. Sehingga jarak perpindahan antar department menjadi pendek
dengan demikian momen perpindahan material menjadi kecil.
- Pada alternatif kedua tidak ada pergerakan intercel semua proses sudah
secara intracel dengan tata letak department yang sesuai urutan proses.
Eff = 28% 31% 17%
17%
Dengan tata letak yang sesuai urutan proses membuat hasil finish produk
dari department satu ke department selanjutnya bisa langsung diproses
sehingga dapat menghilangkan proses endapan material (work in process),
dengan demikian membuat lead time proses menjadi lebih singkat karena
tidak ada proses endapan material dari tiap department.
Untuk kebutuhan mesin tiap alternatif bila dibandingkan dengan jumlah mesin saat
ini adalah sebagai berikut.
Tabel 4.50 Perbandingan Kebutuhan Mesin Antar Alternatif
Kondisi Awal Alternatif 1 Alternatif 2 Alternatif 3
Turning Gear B 80 74 74 70
Turning Axle C 36 27 28 28
Broching D 15 15 15 12
Hobbing Gear E 16 19 19 31
Hobbing Axle F 12 9 9 9
Shaper G 14 7 7 7
Shaving H 18 10 11 13
Center Hole 1 I 10 7 7 7
Center Hole 2 J 6 3 3 3
Reaming K 8 3 4 4
Oil Hole L 10 6 6 6
Thread Rolling M 4 1 1 1
Involute N 3 2 3 2
34.636.826 24.849.668 23.818.447 28.819.523Total Momen(kgm)
MesinJumlah Mesin (unit)
Kode
Dari hasil perhitungan kebutuhan mesin ketiga alternatif layout didapatkan
perbedaan kebutuhan mesin antara layout usulan dengan kondisi mesin yang ada
saat ini. Perbedaan kebutuhan mesin antar alternatif layout adalah sebagai berikut.
- Pada alternatif 1
Kebutuhan mesin hobbing gear lebih banyak dengan jumlah mesin
hobbing gear saat ini yaitu kurang 3 mesin, sedang untuk kebutuhan mesin
hobbing axle dengan jumlah mesin saat ini lebih sedikit sehingga kelebihan
3 mesin. Hal ini dapat di atasi dengan merubah program dari mesin
hobbing axle menjadi program mesin hobbing gear oleh pihak terkait yaitu
production enginnering karena kedua mesin tersebut mempunyai
karakteristik yang sama. Sehingga Alternatif satu dianggap layak dengan
kebutuhan mesin hasil perhitungan dengan jumlah saat ini masih
mencukupi.
- Pada alternatif 2
Pada alternatif kedua terdapat perbedaan kebutuhan mesin hasil
perhitungan dengan jumlah mesin saat ini yaitu pada mesin hobbing gear
dan mesin hobbing axle. Untuk mesin hobbing gear kebutuhan mesin lebih
banyak yaitu 19 mesin atau kurang 3 mesin dari jumlah saat ini, sedang
untuk hobbing axle yaitu 9 mesin atau kelebihan 3 mesin dari jumlah mesin
saat ini. Hal ini dapat di atasi dengan merubah program dari mesin hobbing
gear ke program mesin hobbing axle oleh pihak production engineering
karena kedua mesin tersebut memiliki karakteristik yang sama. Sehingga
alternatif dua dianggap layak karena jumlah saat ini masih mencukupi
dengan kebutuhan hasil perhitungan.
- Alternatif 3
Terdapat perbedaaan yang signifikan antara kebutuhan mesin hasil
perhitungan dengan jumlah mesin saat ini, yaitu pada mesin hobbing gear
lebih banyak yaitu dengan jumlah 31 mesin atau kurang 15 mesin dari
jumlah saat ini. Dan mesin hobbing axle lebih sedikit dengan jumlah 9
mesin atau kelebihan 3 mesin dari jumlah saat ini. Namun melihat kondisi
kebutuhan mesin yang melebihi kondisi jumlah saat ini maka alternatif 3
dianggap tidak layak.
LAMPIRAN
Lampiran 1 Data Urutan Proses Produk
B C D E F G H I J K L M N
1 5D7 10 AM 1 2 3 4 5 6
2 5D7 13 3P 1 2 3
3 5D7 14 4P 1 2 3
4 5D7 16 6P 1 2 3 4
5 5D7 26 6W 1 2 3 4
6 3C1 10 AM 1 2 3 4 5 6
7 3C1 12 2P 1 2
8 3C1 13 3P 1 2 3
9 3C1 14 4P 1 2 3
10 3C1 15 5P 1 2 3
11 3C1 20 DA 1 2 3 4
12 3C1 21 1W 1 2
13 3C1 22 2W 1 2
14 3C1 23 3W 1 2 3
15 3C1 24 4W 1 2 3
16 3C1 25 5W 1 2 3
17 5D9 10 AM 1 2 3 4 5 6
18 5D9 12 2P 1 2
19 5D9 13 3P 1 2 3
20 5D9 14 4P 1 2
21 5D9 20 DA 1 2 3
22 5D9 21 1W 1 2
23 5D9 22 2W 1 2
24 5D9 23 3W 1 2
25 5D9 24 4W 1 2 3
26 GBW BW 1 2 3
27 1ST 10 AM 1 2 3 4 5 6
28 1ST 12 2P 1 2
29 1ST 13 3P 1 2 3
30 1ST 14 4P 1 2 3
31 1ST 15 5P 1 2
32 1ST 20 DA 1 2 3 4
33 1ST 21 1W 1 2
34 1ST 22 2W 1 2
35 1ST 23 3W 1 2
36 1ST 24 4W 1 2 3
No KodeMesin
Nama
Lampiran 1 Data Urutan Proses Produk (Lanjutan)
B C D E F G H I J K L M N
37 1ST 25 5W 1 2 3
38 1S7 10 AM 1 2 3 4 5 6
39 1S7 12 2P 1 2 3
40 1S7 13 3P 1 2 3
41 1S7 14 4P 1 2 3
42 1S7 20 DA 1 2 3
43 1S7 21 1W 1 2
44 1S7 22 2W 1 2
45 1S7 23 3W 1 2 3
46 1S7 24 4W 1 2 3
47 5HH 10 AM 1 2 3 4 5 6
48 5HH 12 2P 1 2 3
49 5HH 13 3P 1 2 3
50 5HH 14 4P 1 2 3
51 5HH 15 5P 1 2 3 4
52 5HH 20 DA 1 2 3 4
53 5HH 21 1W 1 2
54 5HH 22 2W 1 2
55 5HH 23 3W 1 2 3
56 5HH 24 4W 1 2 3
57 5HH 25 5W 1 2 3 4
58 1DY 10 AM 1 2 3 4 5 6
59 1DY 12 2P 1 2 3
60 1DY 13 3P 1 2 3
61 1DY 14 4P 1 2
62 1DY 20 DA 1 2 4
63 1DY 21 1W 1 2
64 1DY 22 2W 1 2
65 1DY 23 3W 1 2
66 1DY 24 4W 1 2 3
67 1WD 10 AM 1 2 3 4 5 6
68 1WD 12 2P 1 2 3
69 1WD 15 5P 1 2
70 1WD 16 6P 1 2
71 1WD 20 DA 1 2 3 4
72 1WD 21 1W 1 2
73 1WD 22 2W 1 2
74 1WD 23 3W 1 2 3
75 1WD 24 4W 1 2
No Kode NamaMesin
Lampiran 1 Urutan Proses Produk (Lanjutan)
B C D E F G H I J K L M N
76 1WD 25 5W 1 2 3
77 1WD 26 6W 1 2 3
78 5TP 10 AM 1 2 3 4 5
79 5TP 12 2P 1 2 3
80 5TP 13 3P 1 2 3
81 5TP 14 4P 1 2 3 4
82 5TP 20 DA 1 2 4
83 5TP 21 1W 1 2
84 5TP 22 2W 1 2
85 5TP 23 3W 1 2 3
86 5TP 24 4W 1 2 3 4
87 3C1 CD 1 2
88 50C CD 1 2
89 1PA CD 1 2
90 5D7 CD 1 2
91 AM AM 1 2 3
92 GPD GPD 1 2 3 4
93 GPDn GPDn 1 3 3
94 AD AD 1 2
95 1W 1 W 1 2 3 4
No Kode NamaMesin
Lampiran 2 Cycle Time Proses
B C D E F G H I J K L M N
1 5D7 10 1,70 0,65 0,75 0,75 0,60 0,16
2 5D7 13 1,30 0,48 1,28
3 5D7 14 1,30 0,48 1,03
4 5D7 16 1,56 0,48 0,35 0,60
5 5D7 26 1,36 0,35 1,14 0,60
6 3C1 10 1,42 0,60 0,64 0,63 0,78 0,16
7 3C1 12 0,74 0,19
8 3C1 13 1,30 0,48 1,28
9 3C1 14 1,30 0,48 1,10
10 3C1 15 1,10 0,32 0,30
11 3C1 20 1,40 0,63 0,53 0,67
12 3C1 21 2,08 0,26
13 3C1 22 1,56 0,24
14 3C1 23 1,36 0,35 0,16
15 3C1 24 1,20 0,35 0,21
16 3C1 25 1,54 0,38 0,62
17 5D9 10 1,78 0,65 0,67 0,65 0,35 0,20
18 5D9 12 0,96 0,43
19 5D9 13 1,10 0,43 0,40
20 5D9 14 0,96 0,50
21 5D9 20 1,66 0,46 0,28
22 5D9 21 1,46 0,43
23 5D9 22 0,86 0,21
24 5D9 23 0,80 0,30
25 5D9 24 1,16 0,43 0,77
26 GBW 1,04 0,54 0,52 0,56
27 1ST 10 1,56 0,45 0,85 1,07 0,26 0,16
28 1ST 12 0,68 0,19
29 1ST 13 0,94 0,30 0,50
30 1ST 14 0,80 0,33 0,32
31 1ST 15 1,16 0,41
32 1ST 20 1,22 0,58 0,56 0,32
33 1ST 21 1,60 0,29
34 1ST 22 1,50 0,26
35 1ST 23 1,22 0,25
36 1ST 24 1,04 0,30 0,67
37 1ST 25 1,04 0,30 0,66
38 1S7 10 1,76 0,62 0,73 0,73 0,30 0,16
KodeC/T Mesin (Menit)
No
Lampiran 2 Cycle Time Proses (Lanjutan)
B C D E F G H I J K L M N
39 1S7 12 0,90 0,48 0,26
40 1S7 13 1,30 0,35 0,49
41 1S7 14 1,00 0,35 0,29
42 1S7 20 1,56 0,63 0,60
43 1S7 21 1,70 0,26
44 1S7 22 1,38 0,32
45 1S7 23 1,26 0,35 0,32
46 1S7 24 1,44 0,42 0,79
47 5HH 10 1,40 0,65 0,65 0,65 0,60 0,16
48 5HH 12 1,16 0,38 0,26
49 5HH 13 1,40 0,48 1,10
50 5HH 14 0,96 0,33 0,25
51 5HH 15 1,76 0,48 0,50 0,50
52 5HH 20 1,56 0,78 0,75 0,43
53 5HH 21 1,44 0,30
54 5HH 22 1,34 0,26
55 5HH 23 0,96 0,35 0,32
56 5HH 24 1,24 0,58 0,71
57 5HH 25 1,06 0,35 0,25 0,53
58 1DY 10 1,32 0,43 0,53 0,47 0,20 0,08
59 1DY 12 0,58 0,22 0,43
60 1DY 13 1,10 0,28 0,35
61 1DY 14 0,98 0,50
62 1DY 20 1,12 0,33 0,17
63 1DY 21 1,46 0,43
64 1DY 22 0,86 0,21
65 1DY 23 0,80 0,30
66 1DY 24 1,14 0,22 0,30
67 1WD 10 1,68 0,75 0,90 0,87 0,55 0,20
68 1WD 12 1,00 0,25 0,65
69 1WD 15 1,40 0,48
70 1WD 16 1,34 0,48
71 1WD 20 1,98 0,84 0,56 0,67
72 1WD 21 2,10 0,50
73 1WD 22 1,80 0,45
74 1WD 23 1,80 0,45 0,85
75 1WD 24 1,50 0,40
76 1WD 25 1,40 0,35 0,45
No KodeC/T Mesin (Menit)
Lampiran 2 Cycle Time Proses (Lanjutan)
B C D E F G H I J K L M N
77 1WD 26 1,34 0,35 0,45
78 5TP 10 1,48 0,70 0,78 0,42 0,20
79 5TP 12 1,14 0,35 0,19
80 5TP 13 1,20 0,48 0,98
81 5TP 14 1,04 0,35 0,61 0,62
82 5TP 20 1,20 0,60 0,42
83 5TP 21 1,66 0,51
84 5TP 22 1,20 0,34
85 5TP 23 1,12 0,35 0,28
86 5TP 24 1,54 0,48 0,61 0,62
87 3C1 1,10 0,35
88 50C 1,10 0,35
89 1PA 1,10 0,35
90 5D7 1,00 1,10
91 AM 0,92 0,63 0,50
92 GPD 1,40 1,10 0,59 0,45
93 GPDn 1,60 0,54 0,63
94 AD 1,56 0,25
95 1W 1,26 0,37 0,69 0,70
No KodeC/T Mesin (Menit)
Lampiran 3 Matrix Jarak Antar Mesin Saat Ini
Jarak A B C D E F G H I J K L M N O
A 0 490 428 744 1.205 759 1.194 1.086 620 944 824 607 977 919 1.636
B 0 267 254 715 526 704 761 387 711 591 374 744 686 1.403
C 0 521 982 405 971 863 193 516 396 191 549 491 1.278
D 0 461 273 450 508 597 458 338 330 491 433 1.151
E 0 577 133 119 1.058 733 695 791 541 557 752
F 0 566 458 480 185 118 214 218 160 878
G 0 243 1.046 722 684 780 530 546 885
H 0 938 614 576 672 422 438 642
I 0 324 363 267 516 501 1.354
J 0 120 336 192 177 1.030
K 0 216 154 138 991
L 0 370 312 1.087
M 0 58 838
N 0 853
O 0
Lampiran 4 Perpindahan Kuantitas Saat Ini
No Kode demand A B C D E F G H I J K L M N O
1 5D7 10 557 557 557 557 557 557 557 557 557
2 5D7 13 557 557 557 557 557 557
3 5D7 14 557 557 557 557 557 557
4 5D7 16 557 557 557 557 557 557 557
5 5D7 26 557 557 557 557 557 557 557
6 3C1 10 1.881 1.881 1.881 1.881 1.881 1.881 1.881 1.881 1.881
7 3C1 12 1.881 1.881 1.881 1.881 1.881
8 3C1 13 1.881 1.881 1.881 1.881 1.881 1.881
9 3C1 14 1.881 1.881 1.881 1.881 1.881 1.881
10 3C1 15 1.881 1.881 1.881 1.881 1.881 1.881
11 3C1 20 1.881 1.881 1.881 1.881 1.881 1.881 1.881
12 3C1 21 1.881 1.881 1.881 1.881 1.881
13 3C1 22 1.881 1.881 1.881 1.881 1.881
14 3C1 23 1.881 1.881 1.881 1.881 1.881 1.881
15 3C1 24 1.881 1.881 1.881 1.881 1.881 1.881
16 3C1 25 1.881 1.881 1.881 1.881 1.881 1.881
17 5D9 10 628 628 628 628 628 628 628 628 628
18 5D9 12 628 628 628 628 628
19 5D9 13 628 628 628 628 628 628
20 5D9 14 628 628 628 628 628
21 5D9 20 628 628 628 628 628 628
22 5D9 21 628 628 628 628 628
23 5D9 22 628 628 628 628 628
24 5D9 23 628 628 628 628 628
25 5D9 24 628 628 628 628 628 628
26 GBW 2.238 2.238 2.238 2.238 2.238 2.238 2.238
27 1ST 10 305 305 305 305 305 305 305 305 305
28 1ST 12 305 305 305 305 305
29 1ST 13 305 305 305 305 305 305
30 1ST 14 305 305 305 305 305 305
31 1ST 15 305 305 305 305 305
32 1ST 20 305 305 305 305 305 305 305
33 1ST 21 305 305 305 305 305
34 1ST 22 305 305 305 305 305
35 1ST 23 305 305 305 305 305
36 1ST 24 305 305 305 305 305 305
37 1ST 25 305 305 305 305 305 305
38 1S7 10 524 524 524 524 524 524 524 524 524
Lampiran 4 Perpindahan Kuantitas Saat Ini (Lanjutan)
No Kode demand A B C D E F G H I J K L M N O
39 1S7 12 524 524 524 524 524 524
40 1S7 13 524 524 524 524 524 524
41 1S7 14 524 524 524 524 524 524
42 1S7 20 524 524 524 524 524 524
43 1S7 21 524 524 524 524 524
44 1S7 22 524 524 524 524 524
45 1S7 23 524 524 524 524 524 524
46 1S7 24 524 524 524 524 524 524
47 5HH 10 395 395 395 395 395 395 395 395 395
48 5HH 12 395 395 395 395 395 395
49 5HH 13 395 395 395 395 395 395
50 5HH 14 395 395 395 395 395 395
51 5HH 15 395 395 395 395 395 395 395
52 5HH 20 395 395 395 395 395 395 395
53 5HH 21 395 395 395 395 395
54 5HH 22 395 395 395 395 395
55 5HH 23 395 395 395 395 395 395
56 5HH 24 395 395 395 395 395 395
57 5HH 25 395 395 395 395 395 395 395
58 1DY 10 1.538 1.538 1.538 1.538 1.538 1.538 1.538 1.538 1.538
59 1DY 12 1.538 1.538 1.538 1.538 1.538 1.538
60 1DY 13 1.538 1.538 1.538 1.538 1.538 1.538
61 1DY 14 1.538 1.538 1.538 1.538 1.538
62 1DY 20 1.538 1.538 1.538 1.538 1.538 1.538
63 1DY 21 1.538 1.538 1.538 1.538 1.538
64 1DY 22 1.538 1.538 1.538 1.538 1.538
65 1DY 23 1.538 1.538 1.538 1.538 1.538
66 1DY 24 1.538 1.538 1.538 1.538 1.538 1.538
67 1WD 10 324 324 324 324 324 324 324 324 324
68 1WD 12 324 324 324 324 324 324
69 1WD 15 324 324 324 324 324
70 1WD 16 324 324 324 324 324
71 1WD 20 324 324 324 324 324 324 324
72 1WD 21 324 324 324 324 324
73 1WD 22 324 324 324 324 324
74 1WD 23 324 324 324 324 324 324
75 1WD 24 324 324 324 324 324
76 1WD 25 324 324 324 324 324 324
77 1WD 26 324 324 324 324 324 324
78 5TP 10 181 181 181 181 181 181 181 181
Lampiran 4 Perpindahan Kuantitas Saat Ini (Lanjutan)
No Kode demand A B C D E F G H I J K L M N O
79 5TP 12 181 181 181 181 181 181
80 5TP 13 181 181 181 181 181 181
81 5TP 14 181 181 181 181 181 181 181
82 5TP 20 181 181 181 181 181 181
83 5TP 21 181 181 181 181 181
84 5TP 22 181 181 181 181 181
85 5TP 23 181 181 181 181 181 181
86 5TP 24 181 181 181 181 181 181 181
87 3C1 1.881 1.881 1.881 1.881 1.881
88 50C 1.881 1.881 1.881 1.881 1.881
89 1PA 3.462 3.462 3.462 3.462 3.462
90 5D7 557 557 557 557 557
91 AM 2.852 2.852 2.852 2.852 2.852 2.852
92 GPD 2.852 2.852 2.852 2.852 2.852 2.852 2.852
93 GPDn 2.852 2.852 2.852 2.852 2.852 2.852
94 AD 2.852 2.852 2.852 2.852 2.852
95 1 W 2.852 2.852 2.852 2.852 2.852 2.852 2.852
Lampiran 5 Matrix Perpindahan Kuantitas Saat Ini
Mesin A B C D E F G H I J K L M N O
A 0 64.193 20.665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B 0 0 40.413 50.584 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C 0 0 0 12.037 0 5.776 0 0 0 0 0 0
D 0 26.804 0 5.828 0 0 0 0 0 0 0 7781
E 0 0 0 10.118 0 0 0 0 0 0 12983
F 0 0 5.704 6.333 0 0 0 0 0 0
G 0 557 0 0 0 0 0 0 5271
H 0 0 0 0 0 0 5704 1393
I 0 3.966 5.091 3.052 0 0 0
J 0 3.966 0 0 0
K 0 5.091 0 0 0
L 0 6.333 0 5776
M 0 0 6333
N 0 5704
O 0
Lampiran 6 Inciden matrix
B C D E F G H I J K L M N
1 5D7 10 AM 1 1 1 1 1 1
2 5D7 13 3P 1 1 1
3 5D7 14 4P 1 1 1
4 5D7 16 6P 1 1 1 1
5 5D7 26 6W 1 1 1 1
6 3C1 10 AM 1 1 1 1 1 1
7 3C1 12 2P 1 1
8 3C1 13 3P 1 1 1
9 3C1 14 4P 1 1 1
10 3C1 15 5P 1 1 1
11 3C1 20 DA 1 1 1 1
12 3C1 21 1W 1 1
13 3C1 22 2W 1 1
14 3C1 23 3W 1 1 1
15 3C1 24 4W 1 1 1
16 3C1 25 5W 1 1 1
17 5D9 10 AM 1 1 1 1 1 1
18 5D9 12 2P 1 1
19 5D9 13 3P 1 1 1
20 5D9 14 4P 1 1
21 5D9 20 DA 1 1 1
22 5D9 21 1W 1 1
23 5D9 22 2W 1 1
24 5D9 23 3W 1 1
25 5D9 24 4W 1 1 1
26 GBW BW 1 1 1
27 1ST 10 AM 1 1 1 1 1 1
28 1ST 12 2P 1 1
29 1ST 13 3P 1 1 1
30 1ST 14 4P 1 1 1
31 1ST 15 5P 1 1
32 1ST 20 DA 1 1 1 1
33 1ST 21 1W 1 1
34 1ST 22 2W 1 1
35 1ST 23 3W 1 1
No Kode NamaMesin
Lampiran 6 Inciden matrix (Lanjutan)
B C D E F G H I J K L M N
36 1ST 24 4W 1 1 1
37 1ST 25 5W 1 1 1
38 1S7 10 AM 1 1 1 1 1 1
39 1S7 12 2P 1 1 1
40 1S7 13 3P 1 1 1
41 1S7 14 4P 1 1 1
42 1S7 20 DA 1 1 1
43 1S7 21 1W 1 1
44 1S7 22 2W 1 1
45 1S7 23 3W 1 1 1
46 1S7 24 4W 1 1 1
47 5HH 10 AM 1 1 1 1 1 1
48 5HH 12 2P 1 1 1
49 5HH 13 3P 1 1 1
50 5HH 14 4P 1 1 1
51 5HH 15 5P 1 1 1 1
52 5HH 20 DA 1 1 1 1
53 5HH 21 1W 1 1
54 5HH 22 2W 1 1
55 5HH 23 3W 1 1 1
56 5HH 24 4W 1 1 1
57 5HH 25 5W 1 1 1 1
58 1DY 10 AM 1 1 1 1 1 1
59 1DY 12 2P 1 1 1
60 1DY 13 3P 1 1 1
61 1DY 14 4P 1 1
62 1DY 20 DA 1 1 1
63 1DY 21 1W 1 1
64 1DY 22 2W 1 1
65 1DY 23 3W 1 1
No Kode NamaMesin
Lampiran 6 Inciden matrix (Lanjutan)
B C D E F G H I J K L M N
66 1DY 24 4W 1 1 1
67 1WD 10 AM 1 1 1 1 1 1
68 1WD 12 2P 1 1 1
69 1WD 15 5P 1 1
70 1WD 16 6P 1 1
71 1WD 20 DA 1 1 1 1
72 1WD 21 1W 1 1
73 1WD 22 2W 1 1
74 1WD 23 3W 1 1 1
75 1WD 24 4W 1 1
76 1WD 25 5W 1 1 1
77 1WD 26 6W 1 1 1
78 5TP 10 AM 1 1 1 1 1
79 5TP 12 2P 1 1 1
80 5TP 13 3P 1 1 1
81 5TP 14 4P 1 1 1 1
82 5TP 20 DA 1 1 1
83 5TP 21 1W 1 1
84 5TP 22 2W 1 1
85 5TP 23 3W 1 1 1
86 5TP 24 4W 1 1 1 1
87 3C1 CD 1 1
88 50C CD 1 1
89 1PA CD 1 1
90 5D7 CD 1 1
91 AM AM 1 1 1
92 GPD GPD 1 1 1 1
93 GPDn GPDn 1 1 1
94 AD AD 1 1
95 1W 1 W 1 1 1 1
MesinNo Kode Nama
Lampiran 7 Ilterasi Algoritma Average Linkage Clustering (ALC)
B C D E F G H I J K L M N
75 20 44 65 11 6 12 17 6 6 17 9 2
B 75 44 65 6 10
C 20 11 2 17 6 6 17 9 2
D 44 34 6 7
E 65 9
F 11 2 9 6 2 9 9 1
G 6 1
H 12 1
I 17 6 6 17 9
J 6 6 6
K 6 6 2
L 17 9
M 9
N 2
Mesin N
Ilterasi 1
B C D E F G H I J K L M N
75 20 44 65 11 6 12 17 6 6 17 9 2
B 75 0,00 0,59 0,87 0,00 0,08 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C 20 0,00 0,00 0,55 0,00 0,07 0,85 0,30 0,30 0,85 0,45 0,10
D 44 0,45 0,00 0,14 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E 65 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F 11 0,00 0,10 0,47 0,55 0,13 0,47 0,82 0,08
G 6 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
H 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08
I 17 0,35 0,35 1,00 0,53 0,00
J 6 0,00 0,35 0,67 0,00
K 6 0,35 0,15 0,00
L 17 0,53 0,00
M 9 0,00
N 2
Mesin N
Ilterasi 2
Lampiran 7 Ilterasi Algoritma Average Linkage Clustering (ALC)(Lanjutan)
B C D E F G H I,L J K M N
75 20 44 65 11 6 12 17 6 6 9 2
1 2 3 4 5 6 7 8 , 11 9 10 12 13
B 75 0,00 0,59 0,87 0,00 0,08 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C 20 0,00 0,00 0,55 0,00 0,07 0,85 0,30 0,30 0,45 0,10
D 44 0,45 0,00 0,14 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E 65 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F 11 0,00 0,10 0,47 0,55 0,13 0,82 0,08
G 6 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
H 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08
I,L 17 0,35 0,35 0,53 0,00
J 6 0,00 0,67 0,00
K 6 0,15 0,00
M 9 0,00
N 2
Ilterasi 3
Mesin N
75 20 44 11 6 12 17 6 6 9 2
B,E C D F G H IL J K M N
B,E 75 0,00 0,52 0,00 0,04 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C 20 0,00 0,55 0,00 0,07 0,85 0,30 0,30 0,45 0,10
D 44 0,00 0,14 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F 11 0,00 0,10 0,47 0,55 0,13 0,82 0,08
G 6 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
H 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08
I,L 17 0,45 0,35 0,53 0,00
J 6 0,00 0,67 0,00
K 6 0,15 0,00
M 9 0,00
N 2
Mesin N
Ilterasi 4
BE ILC D F G H J K M N
75 20 44 11 6 12 6 6 9 2
1 ,42 , 8, 11 3 5 6 7 9 10 12 13
BE 75 0,00 0,52 0,00 0,04 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00
ILC 20 0,00 0,34 0,00 0,02 0,25 0,22 0,33 0,03
D 44 0,00 0,14 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00
F 11 0,00 0,10 0,55 0,13 0,82 0,08
G 6 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00
H 12 0,00 0,00 0,00 0,08
J 6 0,00 0,67 0,00
K 6 0,15 0,00
M 9 0,00
N 2
Ilterasi 5
Mesin N
Lampiran 7 Ilterasi Algoritma Average Linkage Clustering (ALC)(Lanjutan)
BE ILC D FM G H J K N
75 20 44 11 6 12 6 6 2
1 ,42 , 8, 11 3 5 ,12 6 7 9 10 13
BE 75 1 ,4 0,00 0,52 0,00 0,04 0,13 0,00 0,00 0,00
ILC 202 , 8, 11 0,00 0,11 0,00 0,02 0,25 0,22 0,03
D 44 3 0,00 0,14 0,14 0,00 0,00 0,00
FM 11 5 , 12 0,00 0,05 0,61 0,14 0,04
G 6 6 0,06 0,00 0,00 0,00
H 12 7 0,00 0,00 0,08
J 6 9 0,00 0,00
K 6 10 0,00
Ilterasi 6
Mesin N Kode
BE ILC D FMJ G H K N
75 20 44 11 6 12 6 2
1 ,42 , 8, 11 3 5 ,12 , 9 6 7 10 13
BE 75 1 ,4 0,00 0,52 0,00 0,04 0,13 0,00 0,00
ILC 202 , 8, 11 0,00 0,04 0,00 0,02 0,22 0,03
D 44 3 0,00 0,14 0,14 0,00 0,00
FMJ 115 , 12 , 9 0,00 0,02 0,05 0,01
G 6 6 0,06 0,00 0,00
H 12 7 0,00 0,08
K 6 10 0,00
N 2 13
Mesin N Kode
Ilterasi 7
BED ILC FMJ G H K N
75 20 11 6 12 6 2
1 ,4 , 32 , 8, 115 ,12 , 9 6 7 10 13
BED 751 ,4 , 3 0,06 0,00 0,06 0,09 0,00 0,00
ILC 202 , 8, 11 0,04 0,00 0,02 0,22 0,03
FMJ 115 , 12 , 9 0,00 0,02 0,05 0,01
G 6 6 0,06 0,00 0,00
H 12 7 0,00 0,08
K 6 10 0,00
N 2 13
Mesin N
Ilterasi 8
Kode
Lampiran 7 Ilterasi Algoritma Average Linkage Clustering (ALC)(Lanjutan)
BED ILCK FMJ G H N
75 20 11 6 12 2
1 ,4 , 32 , 8, 11, 105 ,12 , 9 6 7 13
BED 75 1 ,4 , 3 0,00 0,00 0,06 0,09 0,00
ILCK 20 2 , 8, 11 , 10 0,01 0,00 0,01 0,01
FMJ 11 5 , 12 , 9 0,00 0,02 0,01
G 6 6 0,06 0,00
H 12 7 0,08
N 2 13
Ilterasi 9
Mesin N Kode
BEDH ILCK FMJ G N
75 20 11 6 2
1 ,4 , 3, 72 , 8, 11, 105 ,12 , 9 6 13
BEDH 75 1 ,4 , 3 , 7 0,00 0,00 0,03 0,02
ILCK 20 2 , 8, 11 , 10 0,01 0,00 0,01
FMJ 11 5 , 12 , 9 0,00 0,01
G 6 6 0,00
N 2 13
Ilterasi 10
Mesin N Kode
BEDHG ILCK FMJ N
75 20 11 2
1 ,4 , 3, 7,62 , 8, 11, 105 ,12 , 9 13
BEDHG 75 1 ,4 , 3 , 7, 6 0,00 0,00 0,00
ILCK 20 2 , 8, 11 , 10 0,01 0,01
FMJ 11 5 , 12 , 9 0,01
N 2 13
Ilterasi 11
Mesin N Kode
BEDHG ILCK FMJ
75 20 11
1 ,4 , 3, 7,62 , 8, 11, 105 ,12 , 9, 13
BEDHG 75 1 ,4 , 3 , 7, 6 0,00 0,00
ILCK 20 2 , 8, 11 , 10 0,01
FMJN 11 5 , 12 , 9, 13
Mesin N Kode
Ilterasi 12
BEDHG ILCKFMJN
75 20
1 ,4 , 3, 7,6 2 , 8, 11, 10
BEDHG 75 0,00
ILCKFMJN 20
Mesin N
Hasil akhir
Lampiran 8 Model dan Demand Alternatif 1
No Kode demand A B D E G H O
1 5D7 13 557 557 557 557 557 557
2 5D7 14 557 557 557 557 557 557
3 5D7 16 557 557 557 557 557 557 557
4 5D7 26 557 557 557 557 557 557 557
5 3C1 12 1.881 1.881 1.881 1.881 1.881
6 3C1 13 1.881 1.881 1.881 1.881 1.881 1.881
7 3C1 14 1.881 1.881 1.881 1.881 1.881 1.881
8 3C1 15 1.881 1.881 1.881 1.881 1.881 1.881
9 3C1 21 1.881 1.881 1.881 1.881 1.881
10 3C1 22 1.881 1.881 1.881 1.881 1.881
11 3C1 23 1.881 1.881 1.881 1.881 1.881 1.881
12 3C1 24 1.881 1.881 1.881 1.881 1.881 1.881
13 3C1 25 1.881 1.881 1.881 1.881 1.881 1.881
14 5D9 12 628 628 628 628 628
15 5D9 13 628 628 628 628 628 628
16 5D9 14 628 628 628 628 628
17 5D9 21 628 628 628 628 628
18 5D9 22 628 628 628 628 628
19 5D9 23 628 628 628 628 628
20 5D9 24 628 628 628 628 628 628
21 GBW 2.238 2.238 2.238 2.238 2.238 2.238 2.238
22 1ST 12 305 305 305 305 305
23 1ST 13 305 305 305 305 305 305
24 1ST 14 305 305 305 305 305 305
25 1ST 15 305 305 305 305 305
26 1ST 21 305 305 305 305 305
27 1ST 22 305 305 305 305 305
28 1ST 23 305 305 305 305 305
29 1ST 24 305 305 305 305 305 305
30 1ST 25 305 305 305 305 305 305
31 1S7 12 524 524 524 524 524 524
32 1S7 13 524 524 524 524 524 524
33 1S7 14 524 524 524 524 524 524
34 1S7 21 524 524 524 524 524
35 1S7 22 524 524 524 524 524
36 1S7 23 524 524 524 524 524 524
37 1S7 24 524 524 524 524 524 524
38 5HH 12 395 395 395 395 395 395
39 5HH 13 395 395 395 395 395 395
40 5HH 14 395 395 395 395 395 395
Lampiran 8 Model dan Demand Alternatif 1(Lanjutan)
No Kode demand A B D E G H O
41 5HH 15 395 395 395 395 395 395 395
42 5HH 21 395 395 395 395 395
43 5HH 22 395 395 395 395 395
44 5HH 23 395 395 395 395 395 395
45 5HH 24 395 395 395 395 395 395
46 5HH 25 395 395 395 395 395 395 395
47 1DY 12 1.538 1.538 1.538 1.538 1.538 1.538
48 1DY 13 1.538 1.538 1.538 1.538 1.538 1.538
49 1DY 14 1.538 1.538 1.538 1.538 1.538
50 1DY 21 1.538 1.538 1.538 1.538 1.538
51 1DY 22 1.538 1.538 1.538 1.538 1.538
52 1DY 23 1.538 1.538 1.538 1.538 1.538
53 1DY 24 1.538 1.538 1.538 1.538 1.538 1.538
54 1WD 12 324 324 324 324 324 324
55 1WD 15 324 324 324 324 324
56 1WD 16 324 324 324 324 324
57 1WD 21 324 324 324 324 324
58 1WD 22 324 324 324 324 324
59 1WD 23 324 324 324 324 324 324
60 1WD 24 324 324 324 324 324
61 1WD 25 324 324 324 324 324 324
62 1WD 26 324 324 324 324 324 324
63 5TP 12 181 181 181 181 181 181
64 5TP 13 181 181 181 181 181 181
65 5TP 14 181 181 181 181 181 181 181
66 5TP 21 181 181 181 181 181
67 5TP 22 181 181 181 181 181
68 5TP 23 181 181 181 181 181 181
69 5TP 24 181 181 181 181 181 181 181
70 3C1 1.881 1.881 1.881 1.881 1.881
71 50C 1.881 1.881 1.881 1.881 1.881
72 1PA 3.462 3.462 3.462 3.462 3.462
73 5D7 557 557 557 557 557
74 GPDn 2.852 2.852 2.852 2.852 2.852 2.852
75 1W 2.852 2.852 2.852 2.852 2.852 2.852 2.852
Lampiran 8 Model dan Demand Alternatif 1(Lanjutan)
No Model Nama demand A C F I J K L M N H O
1 5D7 10 AM 557 557 557 557 557 557 557 557 557
2 3C1 10 AM 1.881 1.881 1.881 1.881 1.881 1.881 1.881 1.881 1.881
3 3C1 20 DA 1.881 1.881 1.881 1.881 1.881 1.881 1.881
4 5D9 10 AM 628 628 628 628 628 628 628 628 628
5 5D9 20 DA 628 628 628 628 628 628
6 1ST 10 AM 305 305 305 305 305 305 305 305 305
7 1ST 20 DA 305 305 305 305 305 305 305
8 1S7 10 AM 524 524 524 524 524 524 524 524 524
9 1S7 20 DA 524 524 524 524 524 524
10 5HH 10 AM 395 395 395 395 395 395 395 395 395
11 5HH 20 DA 395 395 395 395 395 395 395
12 1DY 10 AM 1.538 1.538 1.538 1.538 1.538 1.538 1.538 1.538 1.538
13 1DY 20 DA 1.538 1.538 1.538 1.538 1.538 1.538
14 1WD 10 AM 324 324 324 324 324 324 324 324 324
15 1WD 20 DA 324 324 324 324 324 324 324
16 5TP 10 AM 181 181 181 181 181 181 181 181
17 5TP 20 DA 181 181 181 181 181 181
18 MATIC AM AM 2.852 2.852 2.852 2.852 2.852 2.852
19 MATIC GPD GPD 2.852 2.852 2.852 2.852 2.852 2.852 2.852
20 MATIC AD AD 2.852 2.852 2.852 2.852 2.852
Lampiran 9 Cycle Time Alternatif 1
B D E G H
1 5D7 13 3P 557 1,30 0,48 1,28
2 5D7 14 4P 557 1,30 0,48 1,03
3 5D7 16 6P 557 1,56 0,48 0,35 0,60
4 5D7 26 6W 557 1,36 0,35 1,14 0,60
5 3C1 12 2P 1881 0,74 0,19
6 3C1 13 3P 1881 1,30 0,48 1,28
7 3C1 14 4P 1881 1,30 0,48 1,10
8 3C1 15 5P 1881 1,10 0,32 0,30
9 3C1 21 1W 1881 2,08 0,26
10 3C1 22 2W 1881 1,56 0,24
11 3C1 23 3W 1881 1,36 0,35 0,16
12 3C1 24 4W 1881 1,20 0,35 0,21
13 3C1 25 5W 1881 1,54 0,38 0,62
14 5D9 12 2P 628 0,96 0,43
15 5D9 13 3P 628 1,10 0,43 0,40
16 5D9 14 4P 628 0,96 0,50
17 5D9 21 1W 628 1,46 0,43
18 5D9 22 2W 628 0,86 0,21
19 5D9 23 3W 628 0,80 0,30
20 5D9 24 4W 628 1,16 0,43 0,77
21 GBW BW 2238 1,04 0,54 0,52 0,56
22 1ST 12 2P 305 0,68 0,19
23 1ST 13 3P 305 0,94 0,30 0,50
24 1ST 14 4P 305 0,80 0,33 0,32
25 1ST 15 5P 305 1,16 0,41
26 1ST 21 1W 305 1,60 0,29
27 1ST 22 2W 305 1,50 0,26
28 1ST 23 3W 305 1,22 0,25
29 1ST 24 4W 305 1,04 0,30 0,67
30 1ST 25 5W 305 1,04 0,30 0,66
31 1S7 12 2P 524 0,90 0,48 0,26
32 1S7 13 3P 524 1,30 0,35 0,49
33 1S7 14 4P 524 1,00 0,35 0,29
34 1S7 21 1W 524 1,70 0,26
35 1S7 22 2W 524 1,38 0,32
36 1S7 23 3W 524 1,26 0,35 0,32
37 1S7 24 4W 524 1,44 0,42 0,79
38 5HH 12 2P 395 1,16 0,38 0,26
39 5HH 13 3P 395 1,40 0,48 1,10
40 5HH 14 4P 395 0,96 0,33 0,25
No Kode Nama Demand
Lampiran 9 Cycle Time Alternatif 1 (Lanjutan)
B D E G H
41 5HH 15 5P 395 1,76 0,48 0,50 0,50
42 5HH 21 1W 395 1,44 0,30
43 5HH 22 2W 395 1,34 0,26
44 5HH 23 3W 395 0,96 0,35 0,32
45 5HH 24 4W 395 1,24 0,58 0,71
46 5HH 25 5W 395 1,06 0,35 0,25 0,53
47 1DY 12 2P 1.538 0,58 0,22 0,43
48 1DY 13 3P 1.538 1,10 0,28 0,35
49 1DY 14 4P 1.538 0,98 0,50
50 1DY 21 1W 1.538 1,46 0,43
51 1DY 22 2W 1.538 0,86 0,21
52 1DY 23 3W 1.538 0,80 0,30
53 1DY 24 4W 1.538 1,14 0,22 0,30
54 1WD 12 2P 324 1,00 0,25 0,65
55 1WD 15 5P 324 1,40 0,48
56 1WD 16 6P 324 1,34 0,48
57 1WD 21 1W 324 2,10 0,50
58 1WD 22 2W 324 1,80 0,45
59 1WD 23 3W 324 1,80 0,45 0,85
60 1WD 24 4W 324 1,50 0,40
61 1WD 25 5W 324 1,40 0,35 0,45
62 1WD 26 6W 324 1,34 0,35 0,45
63 5TP 12 2P 181 1,14 0,35 0,19
64 5TP 13 3P 181 1,20 0,48 0,98
65 5TP 14 4P 181 1,04 0,35 0,61 0,62
66 5TP 21 1W 181 1,66 0,51
67 5TP 22 2W 181 1,20 0,34
68 5TP 23 3W 181 1,12 0,35 0,28
69 5TP 24 4W 181 1,54 0,48 0,61 0,62
70 3C1 CD 1.881 1,10 0,35
71 50C CD 1.881 1,10 0,35
72 1PA CD 3.462 1,10 0,35
73 5D7 CD 557 1,00 1,10
74 GPDn Gear Primary Driven2.852 1,60 0,54 0,63
75 1W 1 W 2.852 1,26 0,37 0,69 0,70
No Kode Nama Demand
Lampiran 9 Cycle Time Alternatif 1 (Lanjutan)
C F I J K L M N H
1 5D7 10 AM 557 1,70 0,65 0,75 0,75 0,60 0,16
2 3C1 10 AM 1881 1,42 0,60 0,64 0,63 0,78 0,16
3 3C1 20 DA 1881 1,40 0,63 0,53 0,67
4 5D9 10 AM 628 1,78 0,65 0,67 0,65 0,35 0,20
5 5D9 20 DA 628 1,66 0,46 0,28
6 1ST 10 AM 305 1,56 0,45 0,85 1,07 0,26 0,16
7 1ST 20 DA 305 1,22 0,58 0,56 0,32
8 1S7 10 AM 524 1,76 0,62 0,73 0,73 0,30 0,16
9 1S7 20 DA 524 1,56 0,63 0,60
10 5HH 10 AM 395 1,40 0,65 0,65 0,65 0,60 0,16
11 5HH 20 DA 395 1,56 0,78 0,75 0,43
12 1DY 10 AM 1538 1,32 0,43 0,53 0,47 0,20 0,08
13 1DY 20 DA 1538 1,12 0,33 0,17
14 1WD 10 AM 324 1,68 0,75 0,90 0,87 0,55 0,20
15 1WD 20 DA 324 1,98 0,84 0,56 0,67
16 5TP 10 AM 181 1,48 0,70 0,78 0,42 0,20
17 5TP 20 DA 181 1,20 0,60 0,42
18 AM AM 2852 0,92 0,63 0,50
19 GPD GPD 2852 1,40 1,10 0,45 0,59
20 AD AD 2852 1,56 0,25
No Kode Nama DemandMesin
Lampiran 10 Perhitungan Waktu Alternatif 1(Lanjutan)
B D E G H
1 5D7 13 3P 557 724,10 267,36 0,00 712,96 0,00
2 5D7 14 4P 557 724,10 267,36 0,00 573,71 0,00
3 5D7 16 6P 557 868,92 267,36 194,95 0,00 334,20
4 5D7 26 6W 557 757,52 194,95 0,00 634,98 334,20
5 3C1 12 2P 1.881 1.391,94 0,00 357,39 0,00 0,00
6 3C1 13 3P 1.881 2.445,30 902,88 0,00 2.407,68 0,00
7 3C1 14 4P 1.881 2.445,30 902,88 0,00 2.069,10 0,00
8 3C1 15 5P 1.881 2.069,10 601,92 564,30 0,00 0,00
9 3C1 21 1W 1.881 3.912,48 0,00 489,06 0,00 0,00
10 3C1 22 2W 1.881 2.934,36 0,00 451,44 0,00 0,00
11 3C1 23 3W 1.881 2.558,16 658,35 300,96 0,00 0,00
12 3C1 24 4W 1.881 2.257,20 658,35 395,01 0,00 0,00
13 3C1 25 5W 1.881 2.896,74 714,78 1.166,22 0,00 0,00
14 5D9 12 2P 628 602,88 0,00 270,04 0,00 0,00
15 5D9 13 3P 628 690,80 270,04 251,20 0,00 0,00
16 5D9 14 4P 628 602,88 0,00 314,00 0,00 0,00
17 5D9 21 1W 628 916,88 0,00 270,04 0,00 0,00
18 5D9 22 2W 628 540,08 0,00 131,88 0,00 0,00
19 5D9 23 3W 628 502,40 0,00 188,40 0,00 0,00
20 5D9 24 4W 628 728,48 270,04 483,56 0,00 0,00
21 GBW BW 2.238 2.327,52 1.208,52 1.163,76 0,00 1.253,28
22 1ST 12 2P 305 207,40 0,00 57,95 0,00 0,00
23 1ST 13 3P 305 286,70 91,50 152,50 0,00 0,00
24 1ST 14 4P 305 244,00 100,65 97,60 0,00 0,00
25 1ST 15 5P 305 353,80 0,00 125,05 0,00 0,00
26 1ST 21 1W 305 488,00 0,00 88,45 0,00 0,00
27 1ST 22 2W 305 457,50 0,00 79,30 0,00 0,00
28 1ST 23 3W 305 372,10 0,00 76,25 0,00 0,00
29 1ST 24 4W 305 317,20 91,50 204,35 0,00 0,00
30 1ST 25 5W 305 317,20 91,50 201,30 0,00 0,00
31 1S7 12 2P 524 471,60 251,52 136,24 0,00 0,00
32 1S7 13 3P 524 681,20 183,40 256,76 0,00 0,00
33 1S7 14 4P 524 524,00 183,40 151,96 0,00 0,00
34 1S7 21 1W 524 890,80 0,00 136,24 0,00 0,00
35 1S7 22 2W 524 723,12 0,00 167,68 0,00 0,00
36 1S7 23 3W 524 660,24 183,40 167,68 0,00 0,00
37 1S7 24 4W 524 754,56 220,08 413,96 0,00 0,00
38 5HH 12 2P 395 458,20 150,10 102,70 0,00 0,00
39 5HH 13 3P 395 553,00 189,60 0,00 434,50 0,00
40 5HH 14 4P 395 379,20 130,35 98,75 0,00 0,00
No Kode NamaDema
nd
Lampiran 10 Perhitungan Waktu Alternatif 1(Lanjutan)
B D E G H
41 5HH 15 5P 395 695,20 189,60 197,50 0,00 197,50
42 5HH 21 1W 395 568,80 0,00 118,50 0,00 0,00
43 5HH 22 2W 395 529,30 0,00 102,70 0,00 0,00
44 5HH 23 3W 395 379,20 138,25 126,40 0,00 0,00
45 5HH 24 4W 395 489,80 229,10 280,45 0,00 0,00
46 5HH 25 5W 395 418,70 138,25 98,75 0,00 209,35
47 1DY 12 2P 1.538 892,04 338,36 661,34 0,00 0,00
48 1DY 13 3P 1.538 1.691,80 430,64 538,30 0,00 0,00
49 1DY 14 4P 1.538 1.507,24 0,00 769,00 0,00 0,00
50 1DY 21 1W 1.538 2.245,48 0,00 661,34 0,00 0,00
51 1DY 22 2W 1.538 1.322,68 0,00 322,98 0,00 0,00
52 1DY 23 3W 1.538 1.230,40 0,00 461,40 0,00 0,00
53 1DY 24 4W 1.538 1.753,32 338,36 461,40 0,00 0,00
54 1WD 12 2P 324 324,00 0,00 81,00 0,00 210,60
55 1WD 15 5P 324 453,60 0,00 155,52 0,00 0,00
56 1WD 16 6P 324 434,16 0,00 155,52 0,00 0,00
57 1WD 21 1W 324 680,40 0,00 162,00 0,00 0,00
58 1WD 22 2W 324 583,20 0,00 145,80 0,00 0,00
59 1WD 23 3W 324 583,20 0,00 145,80 0,00 275,40
60 1WD 24 4W 324 486,00 0,00 129,60 0,00 0,00
61 1WD 25 5W 324 453,60 113,40 145,80 0,00 0,00
62 1WD 26 6W 324 434,16 113,40 145,80 0,00 0,00
63 5TP 12 2P 181 206,34 63,35 34,39 0,00 0,00
64 5TP 13 3P 181 217,20 86,88 177,38 0,00 0,00
65 5TP 14 4P 181 188,24 63,35 110,41 0,00 112,22
66 5TP 21 1W 181 300,46 0,00 92,31 0,00 0,00
67 5TP 22 2W 181 217,20 0,00 61,54 0,00 0,00
68 5TP 23 3W 181 202,72 63,35 50,68 0,00 0,00
69 5TP 24 4W 181 278,74 86,88 110,41 0,00 112,22
70 3C1 CD 1.881 2.069,10 658,35 0,00 0,00 0,00
71 50C CD 1.881 2.069,10 658,35 0,00 0,00 0,00
72 1PA CD 3.462 3.808,20 1.211,70 0,00 0,00 0,00
73 5D7 CD 557 557,00 612,70 0,00 0,00 0,00
74 GPDn Gear Primary Driven2.852 4.563,20 0,00 1.540,08 0,00 1.796,76
75 1W 1 W 2.852 3.593,52 1.055,24 1.967,88 0,00 1.996,40
78.464,26 15.641,30 19.918,91 6.832,93 6.832,13
No Kode NamaDema
nd
Total
Lampiran 10 Perhitungan Waktu Alternatif 1(Lanjutan)
C F I J K L M N H
1 5D7 10 AM 557 946,90 362,05 417,75 417,75 0,00 334,20 89,12 0,00 0,00
2 3C1 10 AM 1.881 2.671,02 1.128,60 1.203,84 0,00 1.185,03 1.467,18 300,96 0,00 0,00
3 3C1 20 DA 1.881 2.633,40 0,00 1.185,03 0,00 996,93 1.260,27 0,00 0,00 0,00
4 5D9 10 AM 628 1.117,84 408,20 420,76 408,20 0,00 219,80 125,60 0,00 0,00
5 5D9 20 DA 628 1.042,48 0,00 288,88 0,00 0,00 175,84 0,00 0,00 0,00
6 1ST 10 AM 305 475,80 137,25 259,25 0,00 326,35 79,30 48,80 0,00 0,00
7 1ST 20 DA 305 372,10 0,00 176,90 0,00 170,80 97,60 0,00 0,00 0,00
8 1S7 10 AM 524 922,24 324,88 382,52 382,52 0,00 157,20 83,84 0,00 0,00
9 1S7 20 DA 524 817,44 0,00 330,12 0,00 0,00 314,40 0,00 0,00 0,00
10 5HH 10 AM 395 553,00 256,75 256,75 256,75 0,00 237,00 63,20 0,00 0,00
11 5HH 20 DA 395 616,20 0,00 308,10 0,00 296,25 169,85 0,00 0,00 0,00
12 1DY 10 AM 1.538 2.030,16 661,34 815,14 722,86 0,00 307,60 123,04 0,00 0,00
13 1DY 20 DA 1.538 1.722,56 0,00 507,54 0,00 0,00 261,46 0,00 0,00 0,00
14 1WD 10 AM 324 544,32 243,00 291,60 281,88 0,00 178,20 64,80 0,00 0,00
15 1WD 20 DA 324 641,52 0,00 272,16 0,00 181,44 217,08 0,00 0,00 0,00
16 5TP 10 AM 181 267,88 126,70 141,18 0,00 0,00 76,02 36,20 0,00 0,00
17 5TP 20 DA 181 217,20 0,00 108,60 0,00 0,00 76,02 0,00 0,00 0,00
18 AM AM 2.852 2.623,84 1.796,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.426,00
19 GPD GPD 2.852 3.992,80 3.137,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.283,40 1.682,68
20 AD AD 2.852 4.449,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 713,00 0,00
28657,82 8582,73 7366,12 2469,96 3156,80 5629,02 935,56 1996,40 3108,68
No Kode Nama DemandMesin
Total
Lampiran 11 Koordinat Sel Alternatif 1
Sel
x y
A 174 333
B 508 509
D 685 513
E 836 585
G 822 434
H 1.024 516
O 1.064 379
A 174 333
C 504 217
F 692 217
I 892 251
J 1.018 251
K 900 163
L 1.018 182
M 896 166
N 805 166
H 900 217
O 1.064 379
Koordinat
Gear
Axle
Mesin
Lampiran 12 Jarak Antar Mesin Alternatif 1
Jarak A B D E G H O
A 0 510 0 0 0 0 0
B 0 0 181 0 0 0 0
D 0 0 0 223 217 0 514
E 0 0 0 0 0 257 433
G 0 0 0 0 0 283 296
H 0 0 0 0 0 0 177
O 0 0 0 0 0 0 0
Sel Gear
Jarak A C F I J K L M N H O
A 447
C 188 422
F 235 164 209
I 126 96
J 69
K 137
L 138 243
M 381
N 146 472
H 326
O
Sel Axle
Lampiran 13 Perpindahan Kuantitas Alternatif 1
Perpindahan A B D E G H O
A 0 64.193 0 0 0 0 0
B 0 0 40.413 0 0 0 0
D 0 0 0 26.804 5.828 0 7.781
E 0 0 0 0 0 6.799 40.285
G 0 0 0 0 0 557 5.271
H 0 0 0 0 0 0 10.856
O 0 0 0 0 0 0 0
Sel Gear
Perpindahan A C F I J K L M N H O
A 20.665
C 12.038 5.776
F 6.333 5.704
I 3.966 5.091
J 3.966
K 5.091
L 6.333 5.776
M 6.333
N 5.704
H 2.852 2.852
O
Sel Axle
Lampiran 14 Matrix Berat Alternatif 1
Berat A B D E G H O
A 0 19.258 0 0 0 0 0
B 0 0 8.083 4.756 0 0 0
D 0 0 0 5.361 1.166 0 1.556
E 0 0 0 0 0 1.020 6.043
G 0 0 0 0 0 84 791
H 0 0 0 0 0 0 1.086
O 0 0 0 0 0 0 0
Sel Gear
Matrik Berat A C F I J K L M N H O
A 6.200
C 3.010 1.444 713
F 950 856
I 793 1.018
J 793
K 509
L 1.267 1.155
M 633
N 570
H 285 285
O
Sel Axle
Lampiran 15 Demand dan Cycle Time Alternatif 2
B D E G H
1 5D7 13 3P 557 1,30 0,48 1,28
2 5D7 14 4P 557 1,30 0,48 1,03
3 5D7 16 6P 557 1,56 0,48 0,35 0,60
4 5D7 26 6W 557 1,36 0,35 1,14 0,60
5 3C1 13 3P 1.881 1,30 0,48 1,28
6 3C1 14 4P 1.881 1,30 0,48 1,10
7 3C1 15 5P 1.881 1,10 0,32 0,30
8 3C1 23 3W 1.881 1,36 0,35 0,16
9 3C1 24 4W 1.881 1,20 0,35 0,21
10 3C1 25 5W 1.881 1,54 0,38 0,62
11 5D9 13 3P 628 1,10 0,43 0,40
12 5D9 24 4W 628 1,16 0,43 0,77
13 GBW BW 2.238 1,04 0,54 0,52 0,56
14 1ST 13 3P 305 0,94 0,30 0,50
15 1ST 14 4P 305 0,80 0,33 0,32
16 1ST 24 4W 305 1,04 0,30 0,67
17 1ST 25 5W 305 1,04 0,30 0,66
18 1S7 12 2P 524 0,90 0,48 0,26
19 1S7 13 3P 524 1,30 0,35 0,49
20 1S7 14 4P 524 1,00 0,35 0,29
21 1S7 23 3W 524 1,26 0,35 0,32
22 1S7 24 4W 524 1,44 0,42 0,79
23 5HH 12 2P 395 1,16 0,38 0,26
24 5HH 13 3P 395 1,40 0,48 1,10
25 5HH 14 4P 395 0,96 0,33 0,25
26 5HH 15 5P 395 1,76 0,48 0,50 0,50
27 5HH 23 3W 395 0,96 0,35 0,32
28 5HH 24 4W 395 1,24 0,58 0,71
29 5HH 25 5W 395 1,06 0,35 0,25 0,53
30 1DY 12 2P 1.538 0,58 0,22 0,43
31 1DY 13 3P 1.538 1,10 0,28 0,35
32 1DY 24 4W 1.538 1,14 0,22 0,30
33 1WD 25 5W 324 1,40 0,35 0,45
34 1WD 26 6W 324 1,34 0,35 0,45
35 5TP 12 2P 181 1,14 0,35 0,19
36 5TP 13 3P 181 1,20 0,48 0,98
37 5TP 14 4P 181 1,04 0,35 0,61 0,62
38 5TP 23 3W 181 1,12 0,35 0,28
39 5TP 24 4W 181 1,54 0,48 0,61 0,62
40 3C1 CD 1.881 1,10 0,35
41 50C CD 1.881 1,10 0,35
42 1PA CD 3.462 1,10 0,35
43 5D7 CD 557 1,10 0,35
44 1W 1 W 2.852 1,26 0,37 0,69 0,70
No Kode Nama Demand
Sel Broching
Lampiran 15 Demand dan Cycle Time Alternatif 2(Lanjutan)
B E H
1 3C1 12 2P 1.881 0,74 0,19
2 3C1 21 1W 1.881 2,08 0,26
3 3C1 22 2W 1.881 1,56 0,24
4 5D9 12 2P 628 0,96 0,43
5 5D9 14 4P 628 0,96 0,50
6 5D9 21 1W 628 1,46 0,43
7 5D9 22 2W 628 0,86 0,21
8 5D9 23 3W 628 0,80 0,30
9 1ST 12 2P 305 0,68 0,19
10 1ST 15 5P 305 1,16 0,41
11 1ST 21 1W 305 1,60 0,29
12 1ST 22 2W 305 1,50 0,26
13 1ST 23 3W 305 1,22 0,25
14 1S7 21 1W 524 1,70 0,26
15 1S7 22 2W 524 1,38 0,32
16 5HH 21 1W 395 1,44 0,30
17 5HH 22 2W 395 1,34 0,26
18 1DY 14 4P 1.538 0,98 0,50
19 1DY 21 1W 1.538 1,46 0,43
20 1DY 22 2W 1.538 0,86 0,21
21 1DY 23 3W 1.538 0,80 0,30
22 1WD 12 2P 324 1,00 0,25 0,65
23 1WD 15 5P 324 1,40 0,48
24 1WD 16 6P 324 1,34 0,48
25 1WD 21 1W 324 2,10 0,50
26 1WD 22 2W 324 1,80 0,45
27 1WD 23 3W 324 1,80 0,45 0,85
28 1WD 24 4W 324 1,50 0,40
29 5TP 21 1W 181 1,66 0,51
30 5TP 22 2W 181 1,20 0,34
31 GPDn GPDn 2.852 1,60 0,54 0,63
No Kode Nama Demand
Sel No Broching
Lampiran 15 Demand dan Cycle Time Alternatif 2(Lanjutan)
C F I J K L M N H
1 5D7 10 AM 557 1,70 0,65 0,75 0,75 0,60 0,16
2 3C1 10 AM 1.881 1,42 0,60 0,64 0,63 0,78 0,16
3 5D9 10 AM 628 1,78 0,65 0,67 0,65 0,35 0,20
4 1ST 10 AM 305 1,56 0,45 0,85 1,07 0,26 0,16
5 1S7 10 AM 524 1,76 0,62 0,73 0,73 0,30 0,16
6 5HH 10 AM 395 1,40 0,65 0,65 0,65 0,60 0,16
7 1DY 10 AM 1.538 1,32 0,43 0,53 0,47 0,20 0,08
8 1WD 10 AM 324 1,68 0,75 0,90 0,87 0,55 0,20
9 5TP 10 AM 181 1,48 0,70 0,78 0,42 0,20
10 AM AM 2.852 0,92 0,63 0,50
11 GPD GPD 2.852 1,40 1,10 0,45 0,59
No Kode Nama Demand
Sel Axle Main
C I K L N
1 3C1 20 DA 1.881 1,40 0,63 0,53 0,67
2 5D9 20 DA 628 1,66 0,46 0,28
3 1ST 20 DA 305 1,22 0,58 0,56 0,32
4 1S7 20 DA 524 1,56 0,63 0,60
5 5HH 20 DA 395 1,56 0,78 0,75 0,43
6 1DY 20 DA 1.538 1,12 0,33 0,17
7 1WD 20 DA 324 1,98 0,84 0,56 0,67
8 5TP 20 DA 181 1,20 0,60 0,42
9 AD AD 2.852 1,56 0,25
No Kode Nama Demand
Sel Axle Drive
Lampiran 16 Perhitungan Waktu Alternatif 2
No Kode Nama B D E G H
1 5D7 13 3P 723,79 267,25 0,00 712,66 0,00
2 5D7 14 4P 724,10 267,36 0,00 573,71 0,00
3 5D7 16 6P 868,92 267,36 194,95 0,00 334,20
4 5D7 26 6W 757,52 194,95 0,00 634,98 334,20
5 3C1 13 3P 2.445,24 902,86 0,00 2.407,62 0,00
6 3C1 14 4P 2.445,30 902,88 0,00 2.069,10 0,00
7 3C1 15 5P 2.069,10 601,92 564,30 0,00 0,00
8 3C1 23 3W 2.558,16 658,35 300,96 0,00 0,00
9 3C1 24 4W 2.257,20 658,35 395,01 0,00 0,00
10 3C1 25 5W 2.896,74 714,78 1.166,22 0,00 0,00
11 5D9 13 3P 690,80 270,04 251,20 0,00 0,00
12 5D9 24 4W 728,48 270,04 483,56 0,00 0,00
13 GBW BW 2.327,62 1.208,57 1.163,81 0,00 1.253,33
14 1ST 13 3P 286,70 91,50 152,50 0,00 0,00
15 1ST 14 4P 244,00 100,65 97,60 0,00 0,00
16 1ST 24 4W 317,20 91,50 204,35 0,00 0,00
17 1ST 25 5W 317,20 91,50 201,30 0,00 0,00
18 1S7 12 2P 471,43 251,43 136,19 0,00 0,00
19 1S7 13 3P 680,95 183,33 256,67 0,00 0,00
20 1S7 14 4P 523,81 183,33 151,90 0,00 0,00
21 1S7 23 3W 660,00 183,33 167,62 0,00 0,00
22 1S7 24 4W 754,29 220,00 413,81 0,00 0,00
23 5HH 12 2P 458,20 150,10 102,70 0,00 0,00
24 5HH 13 3P 553,00 189,60 0,00 434,50 0,00
25 5HH 14 4P 379,20 130,35 98,75 0,00 0,00
26 5HH 15 5P 695,20 189,60 197,50 0,00 197,50
27 5HH 23 3W 379,20 138,25 126,40 0,00 0,00
28 5HH 24 4W 489,80 229,10 280,45 0,00 0,00
29 5HH 25 5W 418,70 138,25 98,75 0,00 209,35
30 1DY 12 2P 892,04 338,36 661,34 0,00 0,00
31 1DY 13 3P 1.691,80 430,64 538,30 0,00 0,00
32 1DY 24 4W 1.753,32 338,36 461,40 0,00 0,00
33 1WD 25 5W 453,60 113,40 145,80 0,00 0,00
34 1WD 26 6W 434,16 113,40 145,80 0,00 0,00
35 5TP 12 2P 206,29 63,33 34,38 0,00 0,00
36 5TP 13 3P 217,14 86,86 177,33 0,00 0,00
37 5TP 14 4P 188,19 63,33 110,38 0,00 112,19
38 5TP 23 3W 202,67 63,33 50,67 0,00 0,00
39 5TP 24 4W 278,67 86,86 110,38 0,00 112,19
40 3C1 CD 2.069,10 658,35 0,00 0,00 0,00
41 50C CD 2.069,10 658,35 0,00 0,00 0,00
42 1PA CD 3.808,20 1.211,70 0,00 0,00 0,00
43 5D7 CD 612,70 194,95 0,00 0,00 0,00
44 1W 1 W 3.593,52 1.055,24 1.967,88 0,00 1.996,40
47.592,34 15.223,00 11.610,16 6.832,56 4.549,36
Sel Broching
Total
Lampiran 16 Perhitungan Waktu Alternatif 2 (Lanjutan)
No Kode Nama B E H
1 3C1 12 2P 1.391,90 357,38 0,00
2 3C1 21 1W 3.912,48 489,06 0,00
3 3C1 22 2W 2.934,36 451,44 0,00
4 5D9 12 2P 602,88 270,04 0,00
5 5D9 14 4P 602,88 314,00 0,00
6 5D9 21 1W 916,88 270,04 0,00
7 5D9 22 2W 540,08 131,88 0,00
8 5D9 23 3W 502,40 188,40 0,00
9 1ST 12 2P 207,40 57,95 0,00
10 1ST 15 5P 353,80 125,05 0,00
11 1ST 21 1W 488,00 88,45 0,00
12 1ST 22 2W 457,50 79,30 0,00
13 1ST 23 3W 372,10 76,25 0,00
14 1S7 21 1W 890,48 136,19 0,00
15 1S7 22 2W 722,86 167,62 0,00
16 5HH 21 1W 568,80 118,50 0,00
17 5HH 22 2W 529,30 102,70 0,00
18 1DY 14 4P 1.507,24 769,00 0,00
19 1DY 21 1W 2.245,48 661,34 0,00
20 1DY 22 2W 1.322,68 322,98 0,00
21 1DY 23 3W 1.230,40 461,40 0,00
22 1WD 12 2P 324,00 81,00 210,60
23 1WD 15 5P 453,60 155,52 0,00
24 1WD 16 6P 434,16 155,52 0,00
25 1WD 21 1W 680,40 162,00 0,00
26 1WD 22 2W 583,20 145,80 0,00
27 1WD 23 3W 583,20 145,80 275,40
28 1WD 24 4W 486,00 129,60 0,00
29 5TP 21 1W 300,38 92,29 0,00
30 5TP 22 2W 217,14 61,52 0,00
31 GPDn GPDn 4.563,20 1.540,08 1.796,76
30.925,18 8.308,10 2.282,76
Sel No Broching
TOTAL
Lampiran 16 Perhitungan Waktu Alternatif 2 (Lanjutan)
C F I J K L M N H
1 5D7 10 AM 946,50 361,90 417,57 417,57 0,00 334,06 89,08 0,00 0,00
2 3C1 10 AM 2.670,95 1.128,57 1.203,81 0,00 1.185,00 1.467,14 300,95 0,00 0,00
3 5D9 10 AM 1.118,52 408,45 421,02 408,45 0,00 219,93 125,68 0,00 0,00
4 1ST 10 AM 475,43 137,14 259,05 0,00 326,10 79,24 48,76 0,00 0,00
5 1S7 10 AM 921,90 324,76 382,38 382,38 0,00 157,14 83,81 0,00 0,00
6 5HH 10 AM 553,33 256,90 256,90 256,90 0,00 237,14 63,24 0,00 0,00
7 1DY 10 AM 2.030,29 661,38 815,19 722,90 0,00 307,62 123,05 0,00 0,00
8 1WD 10 AM 544,40 243,04 291,64 281,92 0,00 178,23 64,81 0,00 0,00
9 5TP 10 AM 267,81 126,67 141,14 0,00 0,00 76,00 36,19 0,00 0,00
10 AM AM 2.624,19 1.797,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.426,19
11 GPD GPD 3.993,33 3.137,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.283,57 1.682,90
16.146,65 8.583,43 4.188,71 2.470,13 1.511,10 3.056,50 935,57 1.283,57 3.109,10
Kode NamaNo
Sel Axle Main
TOTAL
C I K L N
1 3C1 20 DA 2.633,33 1.185,00 996,90 1.260,24 0,00
2 5D9 20 DA 1.043,11 289,06 0,00 175,95 0,00
3 1ST 20 DA 371,81 176,76 170,67 97,52 0,00
4 1S7 20 DA 817,14 330,00 0,00 314,29 0,00
5 5HH 20 DA 616,57 308,29 296,43 169,95 0,00
6 1DY 20 DA 1.722,67 507,57 0,00 261,48 0,00
7 1WD 20 DA 641,61 272,20 181,47 217,11 0,00
8 5TP 20 DA 217,14 108,57 0,00 76,00 0,00
9 AD AD 4.449,71 0,00 0,00 0,00 713,10
12.513,11 3.177,45 1.645,47 2.572,53 713,10
Kode Nama
TOTAL
No
Sel Axle Drive
Lampiran 17 Koordinat Sel Alternatif 2
Sel
x y
A 174 315
B 510 585
D 682 585
E 833 557
G 799 624
H 942 588
O 1.064 379
A 174 333
B 540 428
E 651 425
H 904 422
O 1.064 379
A 174 333
C 450 164
F 774 164
I 878 197
J 998 197
K 895 138
L 972 142
M 663 140
N 713 141
H 806 133
O 1.064 379
A 174 333
C 480 298
E 651 300
G 682 279
H 763 302
N 904 319
O 1.064 379
KoordinatMesin
Sel Broching
Sel No
Broching
Sel Axle Main
Sel Drive Axle
Lampiran 18 Jarak Antar Mesin Alternatif 2
Jarak A B D E G H O
A 0 606 0 0 0 0 0
B 0 0 172 0 0 0 0
D 0 0 0 179 157 0 588
E 0 0 0 0 0 139 409
G 0 0 0 0 0 180 510
H 0 0 0 0 0 0 331
O 0 0 0 0 0 0 0
Sel Broching
Jarak A B E H O
A 0 461 0 0 0
B 0 0 114 0
E 0 0 0 256 459
H 0 0 0 0 203
O 0 0 0 0
Sel No Broching
Jarak A C F I J K L M N H O
A 445
C 324
F 137 84 63
I 120 76
J 81
K 80
L 310
M 51 640
N 101
H 504
O
Sel Axle Main
Jarak A C E G H N O
A 340 0 0 0 0 0
C 173
E 52 113 271
G 104
H 379
N 221
O
Sel Axle Drve
Lampiran 19 Perpindahan Kuantitas Alternatif 2
Perpindahan A B D E G H O
A 0 40.413 0 0 0 0 0
B 0 0 40.413 0 0 0 0
D 0 0 0 26.785 5.828 0 7.781
E 0 0 0 0 0 6.799 21.829
G 0 0 0 0 0 557 5.271
H 0 0 0 0 0 0 7.356
O 0 0 0 0 0 0 0
Sel Broching
Perpindahan A B E H O
A 0 23.779 0 0 0
B 0 0 23.779 0
E 0 0 0 3.500 20.255
H 0 0 0 0 3.500
O
Sel No Broching
Perpindahan A C F I J K L M N H O
A 12.038
C 12.038
F 6.333 5.704
I 3.966 2.186
J 3.966
K 2.186
L 6.333
M 6.333
N 2.852
H 2.852 2.852
O
Sel Axle Main
Perpindahan A C I K L N O
A 8.629 0 0 0 0 0
C 5.776 2.852
I 2.905 2.871 2.852
K 2.905
L 5.776
N 2.852
O
Sel Axle Drve
Lampiran 20 Matrix Berat Alternatif 2
Berat A B D E G H O
A 0 12.124 0 0 0 0
B 0 0 8.083 0 0 0
D 0 0 0 5.357 1.166 0 1.167
E 0 0 0 0 0 1.020 3.274
G 0 0 0 0 0 84 791
H 0 0 0 0 0 0 736
O 0 0 0 0 0 0 0
Sel Broching
Berat A B E H O
A 0 7.134 0 0 0
B 0 0 4.756 0
E 0 0 0 525 2.026
H 0 0 0 0 350
O
Sel No Broching
Berat A C F I J K L M N H O
A 3.611
C 3.010
F 950 856
I 793 437
J 793
K 219
L 633 0
M 633
N 285
H 285 570
O
Sel Axle Main
Berat A C I K L N O
A 2.589
C 1.444 713
I 581 287 570
K 291
L 1.155
N 285
O
Sel Axle Drve
Lampiran 21 Demand dan Cycle Time Alternatif 3
B D G H
1 5D7 13 3P 557 1,30 0,48 1,28
2 5D7 14 4P 557 1,30 0,48 1,03
3 5D7 26 6W 557 1,36 0,35 1,14 0,60
4 3C1 13 3P 1.881 1,30 0,48 1,28
5 3C1 14 4P 1.881 1,30 0,48 1,10
6 5HH 13 3P 395 1,40 0,48 1,10
No Kode Nama Demand
Sel Shaper
B D
1 3C1 CD 1.881 1,10 0,35
2 50C CD 1.881 1,10 0,35
3 1PA CD 3.462 1,10 0,35
4 5D7 CD 557 1,10 0,35
No Kode Nama Demand
Sel Clutc Dog
B C D E F H N
1 GBW BW 2.238 1,04 0,54 0,52 0,56
2 GPDn GPDn 2.852 1,60 0,54 0,63
3 AM AM 2.852 0,92 0,63 0,50
4 GPD GPDn 2.852 1,40 1,10 0,59 0,45
5 AD AD 2.852 1,56 0,25
No Kode Nama Demand
Sel Matik
B E H
1 3C1 21 1W 1.881 2,08 0,26
2 3C1 22 2W 1.881 1,56 0,24
3 5D9 21 1W 628 1,46 0,43
4 5D9 22 2W 628 0,86 0,21
5 5D9 23 3W 628 0,80 0,30
6 1ST 21 1W 305 1,60 0,29
7 1ST 22 2W 305 1,50 0,26
8 1ST 23 3W 305 1,22 0,25
9 1S7 21 1W 524 1,70 0,26
10 1S7 22 2W 524 1,38 0,32
11 5HH 21 1W 395 1,44 0,30
12 5HH 22 2W 395 1,34 0,26
13 1DY 21 1W 1.538 1,46 0,43
14 1DY 22 2W 1.538 0,86 0,21
15 1DY 23 3W 1.538 0,80 0,30
16 1WD 21 1W 324 2,10 0,50
17 1WD 22 2W 324 1,80 0,45
18 1WD 23 3W 324 1,80 0,45 0,85
19 1WD 24 4W 324 1,50 0,40
20 5TP 21 1W 181 1,66 0,51
21 5TP 22 2W 181 1,20 0,34
DemandNo Kode Nama
Sel Wheel No Broching
Lampiran 21 Demand dan Cycle Time Alternatif 3 (Lanjutan)
B E H
1 3C1 12 2P 1.881 0,74 0,19
2 5D9 12 2P 628 0,96 0,43
3 5D9 14 4P 628 0,96 0,50
4 1ST 12 2P 305 0,68 0,19
5 1ST 15 5P 305 1,16 0,41
6 1DY 14 4P 1.532 0,98 0,50
7 1WD 12 2P 324 1,00 0,25 0,65
8 1WD 15 5P 324 1,40 0,48
9 1WD 16 6P 324 1,34 0,48
No Kode Nama Demand
Sel Pinion No Broching
B D E H
1 3C1 15 5P 1.881 1,10 0,32 0,30
2 5D9 13 3P 628 1,10 0,43 0,40
3 1ST 13 3P 305 0,94 0,30 0,50
4 1ST 14 4P 305 0,80 0,33 0,32
5 1S7 12 2P 524 0,90 0,48 0,26
6 1S7 13 3P 524 1,30 0,35 0,49
7 1S7 14 4P 524 1,00 0,35 0,29
8 5HH 12 2P 395 1,16 0,38 0,26
9 5HH 14 4P 395 0,96 0,33 0,25
10 5HH 15 5P 395 1,76 0,48 0,50 0,50
11 1DY 12 2P 1.538 0,58 0,22 0,43
12 1DY 13 3P 1.538 1,10 0,28 0,35
13 5TP 12 2P 181 1,14 0,35 0,19
14 5TP 13 3P 181 1,20 0,48 0,98
15 5TP 14 4P 181 1,04 0,35 0,61 0,62
16 5D7 6P 6P 557 1,56 0,48 0,35 0,60
Sel Pinion Broching
No Kode Nama Demand
Lampiran 21 Demand dan Cycle Time Alternatif 3 (Lanjutan)
B D E H
2 3C1 23 3W 1.881 1,36 0,35 0,16
3 3C1 24 4W 1.881 1,20 0,35 0,21
4 3C1 25 5W 1.881 1,54 0,38 0,62
5 5D9 24 4W 628 1,16 0,43 0,77
6 1ST 24 4W 305 1,04 0,30 0,67
7 1ST 25 5W 305 1,04 0,30 0,66
8 1S7 23 3W 524 1,26 0,35 0,32
9 1S7 24 4W 524 1,44 0,42 0,79
10 5HH 23 3W 395 0,96 0,35 0,32
11 5HH 24 4W 395 1,24 0,58 0,71
12 5HH 25 5W 395 1,06 0,35 0,25 0,53
13 1DY 24 4W 1.532 1,14 0,22 0,30
14 1WD 25 5W 324 1,40 0,35 0,45
15 1WD 26 6W 324 1,34 0,35 0,45
16 5TP 23 3W 181 1,12 0,35 0,28
17 5TP 24 4W 181 1,54 0,48 0,61 0,62
No Kode Nama Demand
Sel Wheel Broching
C F I J K L M
1 5D7 10 AM 557 1,70 0,65 0,75 0,75 0,60 0,16
2 3C1 10 AM 1.881 1,42 0,60 0,64 0,63 0,78 0,16
3 5D9 10 AM 628 1,78 0,65 0,67 0,65 0,35 0,20
4 1ST 10 AM 305 1,56 0,45 0,85 1,07 0,26 0,16
5 1S7 10 AM 524 1,76 0,62 0,73 0,73 0,30 0,16
6 5HH 10 AM 395 1,40 0,65 0,65 0,65 0,60 0,16
7 1DY 10 AM 1.538 1,32 0,43 0,53 0,47 0,20 0,08
8 1WD 10 AM 324 1,68 0,75 0,90 0,87 0,55 0,20
9 5TP 10 AM 181 1,48 0,70 0,78 0,42 0,20
No Kode Nama Demand
Sel Axle Main
C I K L
1 3C1 20 DA 1.881 1,40 0,63 0,53 0,67
2 5D9 20 DA 628 1,66 0,46 0,28
3 1ST 20 DA 305 1,22 0,58 0,56 0,32
4 1S7 20 DA 524 1,56 0,63 0,60
5 5HH 20 DA 395 1,56 0,78 0,75 0,43
6 1DY 20 DA 1.538 1,12 0,33 0,17
7 1WD 20 DA 324 1,98 0,84 0,56 0,67
8 5TP 20 DA 181 1,20 0,60 0,42
No Kode Nama Demand
Sel Axle Drive
Lampiran 22 Perhitungan Waktu Alternatif 3
B D G H
1 5D7 13 3P 557 723,79 267,25 712,66 0,00
2 5D7 14 4P 557 724,10 267,36 573,71 0,00
3 5D7 26 6W 557 757,52 194,95 634,98 334,20
4 3C1 13 3P 1881 2.445,24 902,86 2.407,62 0,00
5 3C1 14 4P 1881 2.445,30 902,88 2.069,10 0,00
6 5HH 13 3P 395 553,00 189,60 434,50 0,00
7.648,95 2.724,89 6.832,56 334,20
No Kode Nama Demand
Sel Shaper
TOTAL
B D
1 3C1 CD 1.881 2.069,10 658,35
2 50C CD 1.881 2.069,10 658,35
3 1PA CD 3.462 3.808,20 1.211,70
4 5D7 CD 557 612,70 194,95
8.559,10 2.723,35
Kode Nama DemandNo
Sel Clutc Dog
TOTAL
B E H
1 3C1 21 1W 1.881 3.912,48 489,06 0,00
2 3C1 22 2W 1.881 2.934,36 451,44 0,00
3 5D9 21 1W 628 916,88 270,04 0,00
4 5D9 22 2W 628 540,08 131,88 0,00
5 5D9 23 3W 628 502,40 188,40 0,00
6 1ST 21 1W 305 488,00 88,45 0,00
7 1ST 22 2W 305 457,50 79,30 0,00
8 1ST 23 3W 305 372,10 76,25 0,00
9 1S7 21 1W 524 890,48 136,19 0,00
10 1S7 22 2W 524 722,86 167,62 0,00
11 5HH 21 1W 395 568,80 118,50 0,00
12 5HH 22 2W 395 529,30 102,70 0,00
13 1DY 21 1W 1.538 2.245,48 661,34 0,00
14 1DY 22 2W 1.538 1.322,68 322,98 0,00
15 1DY 23 3W 1.538 1.230,40 461,40 0,00
16 1WD 21 1W 324 680,40 162,00 0,00
17 1WD 22 2W 324 583,20 145,80 0,00
18 1WD 23 3W 324 583,20 145,80 275,40
19 1WD 24 4W 324 486,00 129,60 0,00
20 5TP 21 1W 181 300,38 92,29 0,00
21 5TP 22 2W 181 217,14 61,52 0,00
20.484,12 4.482,56 275,40
No Kode Nama Demand
Sel Wheel No Broching
Total
Lampiran 22 Perhitungan Waktu Alternatif 3 (Lanjutan)
B E H
1 3C1 12 2P 1.881 1.391,90 357,38 0,00
2 5D9 12 2P 628 602,88 270,04 0,00
3 5D9 14 4P 628 602,88 314,00 0,00
4 1ST 12 2P 305 207,40 57,95 0,00
5 1ST 15 5P 305 353,80 125,05 0,00
6 1DY 14 4P 1.538 1.507,24 769,00 0,00
7 1WD 12 2P 324 324,00 81,00 210,60
8 1WD 15 5P 324 453,60 155,52 0,00
9 1WD 16 6P 324 434,16 155,52 0,00
5.877,86 2.285,46 210,60
No Kode Nama Demand
Total
Sel Pinion No Broching
B D E H
1 3C1 15 5P 1.881 2.069,10 601,92 564,30 0,00
2 5D9 13 3P 628 690,80 270,04 251,20 0,00
3 1ST 13 3P 305 286,70 91,50 152,50 0,00
4 1ST 14 4P 305 244,00 100,65 97,60 0,00
5 1S7 12 2P 524 471,43 251,43 136,19 0,00
6 1S7 13 3P 524 680,95 183,33 256,67 0,00
7 1S7 14 4P 524 523,81 183,33 151,90 0,00
8 5HH 12 2P 395 458,20 150,10 102,70 0,00
9 5HH 14 4P 395 379,20 130,35 98,75 0,00
10 5HH 15 5P 395 695,20 189,60 197,50 197,50
11 1DY 12 2P 1.538 888,56 337,04 658,76 0,00
12 1DY 13 3P 1.538 1.685,20 428,96 536,20 0,00
13 5TP 12 2P 181 206,29 63,33 34,38 0,00
14 5TP 13 3P 181 217,14 86,86 177,33 0,00
15 5TP 14 4P 181 188,19 63,33 110,38 112,19
16 5D7 6P 6P 557 868,92 267,36 194,95 334,20
10.553,69 3.399,14 3.721,32 643,89
No Demand
Sel Pinion Broching
Total
Kode Nama
Lampiran 22 Perhitungan Waktu Alternatif 3 (Lanjutan)
B D E H
1 3C1 23 3W 1881 2.558,16 658,35 300,96 0,00
2 3C1 24 4W 1881 2.257,20 658,35 395,01 0,00
3 3C1 25 5W 1881 2.896,74 714,78 1166,22 0,00
4 5D9 24 4W 628 728,48 270,04 483,56 0,00
5 1ST 24 4W 305 317,20 91,50 204,35 0,00
6 1ST 25 5W 305 317,20 91,50 201,30 0,00
7 1S7 23 3W 524 660,00 183,33 167,62 0,00
8 1S7 24 4W 524 754,29 220,00 413,81 0,00
9 5HH 23 3W 395 379,20 138,25 126,40 0,00
10 5HH 24 4W 395 489,80 229,10 280,45 0,00
11 5HH 25 5W 395 418,70 138,25 98,75 209,35
12 1DY 24 4W 1538 1.753,32 338,36 461,40 0,00
13 1WD 25 5W 324 453,60 113,40 145,80 0,00
14 1WD 26 6W 324 434,16 113,40 145,80 0,00
15 5TP 23 3W 181 202,67 63,33 50,67 0,00
16 5TP 24 4W 181 278,67 86,86 110,38 112,19
14.899,38 4108,80 4752,48 321,54
Sel Wheel Broching
Nama Demand
Total
No Kode
C F I J K L M
1 5D7 10 AM 557 946,50 361,90 417,57 417,57 0,00 334,06 89,08
2 3C1 10 AM 1.881 2.670,95 1.128,57 1.203,81 0,00 1.185,00 1.467,14 300,95
3 5D9 10 AM 628 1.118,52 408,45 421,02 408,45 0,00 219,93 125,68
4 1ST 10 AM 305 475,43 137,14 259,05 0,00 326,10 79,24 48,76
5 1S7 10 AM 524 921,90 324,76 382,38 382,38 0,00 157,14 83,81
6 5HH 10 AM 395 553,33 256,90 256,90 256,90 0,00 237,14 63,24
7 1DY 10 AM 1.538 2.030,29 661,38 815,19 722,90 0,00 307,62 123,05
8 1WD 10 AM 324 544,40 243,04 291,64 281,92 0,00 178,23 64,81
9 5TP 10 AM 181 267,81 126,67 141,14 0,00 0,00 76,00 36,19
9.529,13 3.648,81 4.188,71 2.470,13 1.511,10 3.056,50 935,57
Kode Nama DemandNo
Sel Axle Main
Total
C I K L
1 3C1 20 DA 1.881 2.633,33 1.185,00 996,90 1.260,24
2 5D9 20 DA 628 1.043,11 289,06 0,00 175,95
3 1ST 20 DA 305 371,81 176,76 170,67 97,52
4 1S7 20 DA 524 817,14 330,00 0,00 314,29
5 5HH 20 DA 395 616,57 308,29 296,43 169,95
6 1DY 20 DA 1.538 1.722,67 507,57 0,00 261,48
7 1WD 20 DA 324 641,61 272,20 181,47 217,11
8 5TP 20 DA 181 217,14 108,57 0,00 76,00
8.063,39 3.177,45 1.645,47 2.572,53
No
Total
Kode Nama Demand
Sel Axle Drive
Lampiran 23 Koordinat Sel Alternatif 3
x y
A 174 333
B 927 386
D 1013 386
G 1154 386
H 1289 367
O 949 275
A 174 333
B 464 467
D 549 467
O 1064 379
A 174 333
B 463 629
C 462 563
D 520 563
E 587 563
F 587 629
H 679 563
N 688 629
O 1064 379
A 174 333
B 962 504
D 1091 504
E 1156 504
H 1213 502
O 1064 379
A 174 333
B 481 221
D 574 221
E 621 222
H 611 203
O 1064 379
A 174 333
B 930 504
E 112 504
H 125 504
O 1064 379
A 174 333
B 821 163
E 896 162
H 947 143
O 1064 379
Sel MesinKoordinat
Shaper
Clutch Dog
Matik
Wheel
Broching
Pinion
Broching
Wheel No
Broching
Pinion No
Broching
Lampiran 23 Koordinat Sel Alternatif 3 (Lanjutan)
x y
A 174 333
C 465 140
I 586 140
K 664 140
L 715 140
O 1064 379
A 174 333
C 482 311
F 561 311
I 574 329
J 574 329
K 633 293
L 711 293
M 561 293
O 1064 379
MesinKoordinat
Drive Axle
Axle Main
Sel
Lampiran 24 Matrix Jarak Alternatif 3
Jarak A B D G H O
A 0 806 0 0 0 0
B 0 0 86 0 0 0
D 0 0 0 141 0 0
G 0 0 0 0 154 316
H 0 0 0 0 0 432
O 0 0 0 0 0 0
Sel Shaper
Jarak A B D O
A 0 424 0 0
B 0 0 85
D 0 0 0 603
O
Sel Clutch Dog
Jarak A B C D E F H N O
A 585 518
B 123 190
C 191 292
D 67
E 92
F 158
H 75 569
N 626
O
Sel Matik
Lampiran 24 Matrix Jarak Alternatif 3 (Lanjutan)
Jarak A B D E H O
A 959
B 129
D 65
E 59 217
H 272
O
Sel Wheel Broching
Jarak A B D E H O
A 419
B 93
D 48
E 29 600
H 629
O
Sel Pinion Broching
Jarak A B E H O
A 927
B 818
E 13 1.077
H 1.064
O
Sel Wheel No Broching
Jarak A B E H O
A 817
B 76
E 70 385
H 353
O
Sel Pinion No Broching
Jarak A C I K L O
A 484
C 121
I 79 130
K 51
L 588
O
Sel Drive Axle
Jarak A C F I J K L M O
A 330
C 79
F 31
I 0 95 173
J 173
K 78
L 150
M 589
O
Sel Axle Main
Lampiran 25 Perpindahan Kuantitas Alternatif 3
Perpindahan A B D G H O
A 0 5.828 0 0 0 0
B 0 0 5.828 0 0 0
D 0 0 0 5.828 0 0
G 0 0 0 0 557 5.271
H 0 0 0 0 0 557
O 0 0 0 0 0 0
Sel Shaper
Perpindahan A B D O
A 0 7.781 0 0
B 0 0 7.781
D 0 0 0 7.781
O
Sel Clutch Dog
Perpindahan A B C D E F H N O
A 7.942 8.556
B 5.090 2.852
C 5.704 2.852
D 5.090
E 7.942
F 5.704
H 2.852 10.794
N 5.704
O
Sel Matik
Perpindahan A B D E H O
A 11.662
B 11.662
D 11.662
E 576 11.086
H 576
O
Sel Wheel Broching
Perpindahan A B D E H O
A 10.052
B 10.052
D 10.052
E 1.133 8.919
H 1.133
O
Sel Pinion Broching
Lampiran 25 Perpindahan Kuantitas Alternatif 3 (Lanjutan)
Perpindahan A B E H O
A 14.671
B 14.671
E 324 14.347
H 324
O
Sel Wheel No Broching
Perpindahan A B E H O
A 6.257
B 6.257
E 324 5.933
H 324
O
Sel Pinion No Broching
Perpindahan A C I K L O
A 5.776
C 5.776
I 2.905 2.871
K 2.905
L 5.776
O
Sel Drive Axle
Perpindahan A C F I J K L M O
A 6.333
C 6.333
F 6.333
I 3.966 2.186 181
J 3.966
K 2.186
L 6.333
M 6.333
O
Sel Axle Main
Lampiran 26 Matrix Berat Alternatif 3
Berat A B D G H O
A 0 1.748 0 0 0 0
B 0 0 1.166 0 0 0
D 0 0 0 1.166 0 0
G 0 0 0 0 84 791
H 0 0 0 0 0 56
O 0 0 0 0 0 0
Sel Shaper
Matrik Berat A B D O
A 0 1.556 0 0
B 0 0 1.556
D 0 0 0 1.556
O
Sel Clutch Dog
Matrik berat A B C D E F H N O
A 2.383 2.567
B 1.018 570
C 1.426 428
D 1.018
E 1.191
F 856
H 285 1.079
N 570
O
Sel Matik
Matrik berat A B D E H O
A 3.499
B 2.332
D 2.332
E 86 1.663
H 58
O
Sel Wheel Broching
Matrik Berat A B D E H O
A 3.016
B 2.010
D 2.010
E 170 1.338
H 113
O
Sel Pinion Broching
Lampiran 26 Matrix Berat Alternatif 3 (Lanjutan)
Matrik Berat A B E H O
A 4.401
B 2.934
E 49 2.152
H 32
O
Sel Wheel No Broching
Matrik Berat A B E H O
A 1.877
B 1.251
E 49 890
H 32
O
Sel Pinion No Broching
Matrik Berat A C I K L O
A 1.733
C 1.444
I 581 574
K 291
L 578
O
Sel Drive Axle
Matrik Berat A C F I J K L M O
A 1.900
C 1.583
F 950
I 793 437 36
J 793
K 219
L 1.267
M 633
O
Sel Axle Main
Lampiran 27 Layout Kondisi Saat Ini
I
L C
G D
A
F
B
J
K
E
H
N M
O
Lampiran 28 Layout Alternatif 1
B
C
D
E
G
H
F I J
L H N M
A O
K
Lampiran 29 Layout Alternative 2
B D
E
G
H
B E H
C I
K L
N
B
C F I J
K
H L M
A O
Lampiran 30 Layout Alternatif 3
C
B
F N
D E H
B D
C F I J
K L M
B D E H
C I K L
B D E H
B E H
B D G H
B E H
A
O