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UNIVERSIDAD CENTROCCIDENTAL “LISANDRO ALVARADO” DECANATO DE ADMINISTRACIÓN Y CONTADURÍA COORDINACIÓN DE ESTUDIOS DE POSTGRADO EVALUACIÓN DE LA APLICABILIDAD DE LA METODOLOGÍA LEAN MANUFACTURING COMO HERRAMIENTA PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO EN EL SECTOR METALMECANICO DEL ESTADO YARACUY Lcda. ENMA MARYORY GÓMEZ PÉREZ. Barquisimeto, 2011

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UNIVERSIDAD CENTROCCIDENTAL “LISANDRO ALVARADO”

DECANATO DE ADMINISTRACIÓN Y CONTADURÍA COORDINACIÓN DE ESTUDIOS DE POSTGRADO

EVALUACIÓN DE LA APLICABILIDAD DE LA METODOLOGÍA LEAN

MANUFACTURING COMO HERRAMIENTA PARA EL MEJORAMIENTO

CONTINUO EN EL SECTOR METALMECANICO DEL ESTADO

YARACUY

Lcda. ENMA MARYORY GÓMEZ PÉREZ.

Barquisimeto, 2011

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UNIVERSIDAD CENTROCCIDENTAL

“LISANDRO ALVARADO” DECANATO DE ADMINISTRACIÓN Y CONTADURÍA

COORDINACIÓN DE ESTUDIOS DE POSTGRADO

EVALUACIÓN DE LA APLICABILIDAD DE LA METODOLOGÍA LEAN

MANUFACTURING COMO HERRAMIENTA PARA EL MEJORAMIENTO

CONTINUO EN EL SECTOR METALMECANICO DEL ESTADO

YARACUY

Trabajo de Grado presentado para optar al Título de Magister Scientiarum en Contaduría

Mención Costos

Por: Lcda. ENMA MARYORY GÓMEZ PÉREZ

Tutor: Ing. FRANCISCO GUZZETTA.

Barquisimeto, 2011

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UNIVERSIDAD CENTROCCIDENTAL

“LISANDRO ALVARADO” DECANATO DE ADMINISTRACIÓN Y CONTADURÍA

COORDINACIÓN DE ESTUDIOS DE POSTGRADO

APROBACION DE TUTOR

Quien suscribe, Francisco Guzzetta, en mi condición de tutor del Trabajo de Grado, titulado:

EVALUACIÓN DE LA APLICABILIDAD DE LA METODOLOGÍA LEAN

MANUFACTURING COMO HERRAMIENTA PARA EL MEJORAMIENTO

CONTINUO EN EL SECTOR METALMECANICO DEL ESTADO

YARACUY

Presentado por la ciudadana: Enma Gomez C.I. 15.964.647, aspirante al título de

Magíster Scientiarum en el programa de Contaduría Mención Costos.

Hago constar, que he leído y revisado por completo el mencionado trabajo, desde la

preparación del anteproyecto hasta la actual versión, además de haberlo analizado y

discutido con el autor y por tales razones considero que está apto para ser entregado

al JURADO EXAMINADOR, para su posterior llamado a defensa reglamentaria.

En Barquisimeto, a los 16 días del mes de Septiembre del 2011

Tutor: ______________________

C.I. ________________________

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DEDICATORIA

A mi padre, porque cree en mi, porque en gran parte gracias a ti, hoy puedo ver

alcanzada mi meta, ya que siempre estás allí impulsándome en los momentos más

difíciles.

A mis hermanos, tíos, primos, abuelos y amigos, por haber fomentado en mí el

deseo de superación y el anhelo de triunfo en la vida.

Mil palabras no bastarían para agradecerles su apoyo, su comprensión y sus

consejos en los momentos difíciles.

A todos, espero no defraudarlos y contar siempre con su valioso apoyo, sincero

e incondicional.

.

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AGRADECIMIENTOS

A Dios por haberme dado la vida y estar a mi lado siempre, bendecirme y llegar

donde he llegado.

A mi Padre por estar conmigo y por su constante e incondicional amor, apoyo y

consejos recibidos, ayudarme cada día a cruzar con firmeza el camino de la

superación, por que con su apoyo y aliento hoy he logrado uno de mis más grandes

anhelos.

Al Profesor Francisco Guzzetta por los conocimientos compartidos su valioso

tiempo e interés en la elaboración de este material así como la experiencia

transmitida.

A mis compañeros por el tiempo compartido, apoyo y la solidaridad que

mostraron en todo momento.

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INDICE GENERAL Pág.

APROBACION DE TUTOR ................................................................................... iv

DEDICATORIA ....................................................................................................... v

AGRADECIMIENTOS ........................................................................................... vi

INDICE DE TABLAS ............................................................................................. iii

INDICE DE GRAFICOS ......................................................................................... iv

RESUMEN ............................................................................................................... v

INTRODUCCION ................................................................................................... vi

CAPÍTULO I ............................................................................................................ 1

EL PROBLEMA DE INVESTIGACION .................................................................. 1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .................................................................. 1

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION: ..................................................... 5

Objetivo General ........................................................................................... 5

Objetivos Específicos .................................................................................... 5

ALCANCES Y LIMITACIONES .................................................................. 6

IMPORTANCIA Y JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO................................. 7

CAPITULO II ........................................................................................................... 9

MARCO TEORICO.................................................................................................. 9

ANTECEDENTES ........................................................................................ 9

BASES TEORICAS .................................................................................... 12

SISTEMA DE VARIABLES ....................................................................... 45

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES .................................... 47

CAPITULO III ....................................................................................................... 48

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MARCO METODOLOGICO ................................................................................. 48

DISEÑO Y NATURALEZA DE LAINVESTIGACIÓN ............................. 48

POBLACIÓN .............................................................................................. 49

MUESTRA.................................................................................................. 50

RECOLECCIÓN DE DATOS. .................................................................... 50

ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS ...................... 51

CAPITULO IV ....................................................................................................... 53

ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS ................................ 53

RESEÑA HISTORICA DE INDUSTRIAS UZI, C.A. ............................................ 53

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ....................................................... 83

CONCLUSIONES ....................................................................................... 83

RECOMENDACIONES .............................................................................. 84

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS ..................................................................... 85

ANEXOS ................................................................................................................ 87

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. ............................... 88

COMPONENTES........................................................................................ 93

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iii

INDICE DE TABLAS TABLA Pag.

Tabla 1. Operacionalización de Variables ........................................................................... 47

Tabla 2. Listado de productos ............................................................................................. 56

Tabla 3. Componentes ........................................................................................................ 56

Tabla 4. Laterales internos.................................................................................................. 59

Tabla 5. Laterales Externos ................................................................................................ 62

Tabla 6. Bujes .................................................................................................................... 65

Tabla 7 Pasador .................................................................................................................. 67

Tabla 8 Plan de Mejora ...................................................................................................... 80

Tabla 9 Proceso de Control. ............................................................................................... 81

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iv

INDICE DE GRAFICOS GRAFICO Pag.

Gràfico 1 Reacción en Cadena. .......................................................................................... 38

Gràfico 2 El diagrama de flujo de Deming. ........................................................................ 39

Gràfico 3 Espiral de mejora Continúa ................................................................................ 40

Gràfico 4 El Ciclo PHEA. ................................................................................................. 41

Gràfico 5 Proceso productivo ............................................................................................ 68

Gràfico 6 Mapa de valor presente ...................................................................................... 75

Gràfico 7 Tiempos del proceso presente ............................................................................ 76

Gràfico 8 Actividades del proceso de fabricación de laterales internos ............................... 77

Gràfico 9 Mapa del Valor Futuro. ...................................................................................... 78

Gràfico 10 Tiempos del Proceso Futuro ............................................................................. 79

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UNIVERSIDAD CENTROCCIDENTAL “LISANDRO ALVARADO”

DECANATO DE ADMINISTRACIÓN Y CONTADURÍA COORDINACIÓN DE ESTUDIOS DE POSTGRADO

Autora: Enma Gómez

Tutor: Prof. Francisco Guzzetta

EVALUACIÓN DE LA APLICABILIDAD DE LA METODOLOGÍA LEAN

MANUFACTURING COMO HERRAMIENTA PARA EL MEJORAMIENTO

CONTINUO EN EL SECTOR METALMECANICO DEL ESTADO

YARACUY

RESUMEN

La presente investigación tiene como objetivo general evaluar la metodología

Lean Manufacturing como herramienta para el mejoramiento continuo en Industrias

Uzi, C.A. del Estado Yaracuy. Para la recolección y análisis de los datos que

permitieron el desarrollo de esta investigación fueron el cuestionario y la observación

directa. Los resultados obtenidos permitieron determinar las fallas presentes en el

proceso productivo de la empresa metalmecánica productora de cadenas

agroindustriales, como despilfarro en sobre-procesamiento, despilfarro en transporte.

Los resultados de esta investigación conducen a la conclusión de que la aplicación del

lean manufacturing como herramienta del mejoramiento continuo para eliminar

aquellas actividades que no agregan valor al producto. El cual aporta las técnicas y

bases teóricas para reducir los tiempos de fabricación y así aumentar su

productividad.

Descriptores: Lean Manufacturing, Mejoramiento Continuo, Procesos

Productivos, Empresas Metalmecánicas.

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INTRODUCCION

El ambiente de negocios venezolano ha experimentado ciertos cambios en las

últimas décadas, lo que obliga a incorporar a nuestras organizaciones procesos de

mejoramientos continuos que nos permitan controlar y planificar estrategias a corto,

mediano y largo plazo, buscando mantener a través del tiempo una efectividad en el

campo productivo y económico.

Es por esto que la asimilación del cambio y la posibilidad de crecimiento

dependen de la capacidad innovadora y de la búsqueda continua de mejorar los

niveles de productividad.

Por otro lado, las exigencias propias de los mercados están demandando

producción en menor tiempo y de mayor calidad. Por esta razón, estas empresas

deben enfocarse en disminuir los errores dentro de los sistemas de producción para

cumplir con los tiempos y exigencias de los clientes.

Es esta situación lo que obliga a estas empresas a adoptar sistemas de gestión

capaces de producir en ellas cambios que las lleven a ser capaces de cumplir en

cualquier momento con la fabricación de productos de calidad, a bajo costos y con las

características y especificaciones de cada cliente.

Considerando que estas empresas, han logrado un desarrollo de sistemas de

producción que les ha permitido cumplir con las exigencias del mercado, los

continuos cambios en el entorno las obliga a buscar estrategias que les permitan su

permanencia dentro del mercado, es por esto que este trabajo se enfoca en la

metodología Lean Manufacturing, que tiene como objetivo reducir todos los recursos

necesarios a un nivel mínimo de utilización, en todas las vertientes del sistema,

principalmente en: esfuerzo humano, espacio de fabricación y de almacenaje,

inversión en herramientas y tiempos de ingeniería gastados en el desarrollo de nuevos

productos.

Con el objetivo de alcanzar el cumplimiento de los principios de la

metodología Lean Manufacturing en la empresa del sector metalmecánico del Estado

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Yaracuy, se ha elegido entres sus herramientas, la herramienta Kaizen o

Mejoramiento Continuo, que está orientada a identificar, corregir y optimizar el

proceso de producción.

Esta empresa ya posee sistemas de producción estandarizados y con controles

específicos en las áreas con mayor riesgo de error, es por esto, que se hace necesario

la adopción de un mecanismo de control que permita optimizar estos procesos en

busca de una mayor efectividad en los mismos.

La presente investigación tiene como objetivo principal realizar una evaluación

de la metodología Lean Manufacturing como herramienta para el mejoramiento

continuo en la empresa del sector metalmecánico del Estado Yaracuy. El trabajo se

encuentra estructurado de la siguiente forma:

Capítulo I: Se presenta el planteamiento del problema, los objetivos, la

justificación, el alcance y limitaciones e importancia y justificación del estudio.

Capítulo II: Contiene los antecedentes de la investigación, bases teóricas y la

operacionalización de las variables.

Capítulo III: Se describe diseño y tipo de investigación, aspectos como la

población y muestra de estudio, técnica e instrumento de recolección de datos,

validez del instrumento y técnicas de análisis e interpretación de los resultados.

Capítulo IV: Está compuesto por el análisis de los resultados de la aplicación de

técnicas e instrumentos de recolección de datos.

Capitulo V: Están las conclusiones y recomendaciones de la investigació

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CAPÍTULO I EL PROBLEMA DE INVESTIGACION

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La apertura económica ha dado paso a un nuevo mercado donde las empresas

se deben enfocar a mejorar cada día más, es una época que exige cambios e invita a

tomar iniciativas, que les permitan desarrollar técnicas para la ejecución de acciones

favorables en el desarrollo y crecimiento de las organizaciones.

El ambiente de negocios venezolano ha experimentado ciertos cambios en las

últimas décadas y las empresas han tenido que enfrentar un entorno altamente

regulado. El riesgo para los empresarios es cada vez mayor, los gerentes en medio de

las dificultades y cambios repentinos, se encuentran en la necesidad de adaptarse a los

cambios generados como consecuencia de la dinámica del entorno y de los ajustes

macroeconómicos, lo que representa para ellos además de un reto, la forma de

garantizar la supervivencia y de crecer en medio de un ambiente turbulento.

El sector industrial como parte importante del desarrollo, no escapa a las

consecuencias de las oscilaciones económicas que vive el país, y por eso las

organizaciones están llamadas a producir más, a mejorar la calidad de sus productos y

a disminuir sus costos de producción de manera sistemática y continua para elevar el

nivel de competitividad y, como consecuencia, asegurar su estabilidad en el mercado.

Es por esto que la asimilación del cambio y la posibilidad de crecimiento

dependen de la capacidad innovadora y de la búsqueda continua de mejorar

sistemáticamente los niveles de productividad. Las empresas deben enfocarse en

disminuir los errores dentro de los sistemas de producción para cumplir con los

tiempos y exigencias de los clientes.

Esta necesidad ha llevado a las empresas a implementar sistemas de gestión

que le permitan revisar sus procesos y poder garantizar la calidad de los productos

que se entregan al mercado. Dentro de estos sistemas de calidad se encuentra el Lean

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Manufacturing, que tiene como objetivo reducir todos los recursos necesarios a un

nivel mínimo de utilización, en todas las vertientes del sistema, principalmente en:

esfuerzo humano, espacio de fabricación y de almacenaje, inversión en herramientas

y tiempos de ingeniería gastados en el desarrollo de nuevos productos.

En este sentido Arbullo P. (2007), señala

“En la actualidad las empresas, para ser competitivas, deben alcanzar niveles adecuados en calidad, costo, rapidez de entrega y flexibilidad. El sistema de lean producción, es el enfoque de gestión que va a permitir avanzar a las empresas de forma ordenada en la secuencia de fases que conducen a dicha competitividad puesto que permite obtener productos y servicios con rapidez y bajo costos, evitando llevar a cabo actividades innecesarias (también llamadas despilfarros)”., (p.14)

Esta herramienta consiste en la aplicación sistemática y habitual de diferentes

técnicas para el mejoramiento de los procesos productivos. Inicialmente fue

implementada por la empresa Automotriz, la cual comprendió la importancia que

tiene como empresa manufacturera de reducir los gastos innecesarios y hacerse más

competitivos para enfrentarse al creciente mercado de la década de los 50.

Por otro lado Gaither y Frazier, (2002 citado en Ortiz (2010), definen el

modelo de manufactura esbelta como “una filosofía de producción que enfatiza la

especificación de valor definido por el cliente final y la minimización de todos los

recursos (incluido el tiempo) empleados en varias actividades de la empresa.” (p.1)

Este modelo, resalta la importancia de lograr la satisfacción de los clientes,

los cuales cada día son más exigentes. El modelo plantea que las empresas del

presente no pueden darse el lujo de utilizar largos periodos de tiempo entre el

comienzo o idea de iniciar un proyecto, hasta su entrega y disposición en el mercado.

Ortiz et al, señala que

El sector manufactura en los últimos 100 años ha tenido que plantear diferentes alternativas para mantener la competitividad ante un mercado cambiante, desarrollando métodos de producción que garanticen la oportunidad en la entrega, la satisfacción del cliente, la eficacia de los procesos y la eficiencia en costos, desde el modelo de producción en

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masa promovido por Henry Ford en 1908, pasando por los modelos de calidad total, método Toyota, reingeniería, hasta la teoría de restricciones y el pensamiento esbelto. (p.1)

El Mejoramiento Continúo es una de las herramientas utilizadas por el Lean

Manufacturing, que puede ser utilizada, para buscar la excelencia y la innovación en

los procesos de producción que llevarán a los empresarios a aumentar su

competitividad, disminuir los costos y orientar los esfuerzos a satisfacer las

necesidades y expectativas de los clientes.

Para Deming (1989)

El fracaso de la gestión para planificar el futuro y predecir y predecir los problemas ha traído como consecuencias un despilfarro de mano de obra, de materiales, de tiempo-máquina, todo lo cual incrementa el costo al fabricante y el precio que debe pagar el comprador. El consumidor no siempre quiere subvencionar este despilfarro. El resultado inevitable es la pérdida del mercado. La perdida del mercado genera desempleo. (p.6)

La mejora continua es una herramienta gerencial que busca emplearse con la

finalidad de conseguir cambios significativos en las operaciones, que a su vez permite

mejorar los procesos y enrumbar que los productos y servicios sean de mayor calidad,

la importancia de este método se basa en la aplicación para contribuir con las mejoras

de las debilidades y afianzar las fortalezas.

Por estas razones, se deben evaluar constantemente los procesos de

producción, para reducir los costos al máximo y consecuentemente mejorar la

producción de la organización, logrando mejores resultados tanto financieros como

productivos.

En relación al planteamiento se realiza esta investigación, el cual está dirigido

hacia la empresa Industrias Uzi, C.A. del sector Metalmecánico del Estado Yaracuy;

que posee sistemas de producción exigentes y competitivos, y deben brindarle a los

consumidores productos de calidad. En la actualidad la cartera de clientes está

creciendo y a su vez la demanda de productos está aumentando, la organización

trabaja por ordenes especificas, al inicio de la producción se calcula la cantidad de

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materia prima a utilizar y el tiempo de entrega del producto, en base a estos cálculos

se establece el precio del producto, allí radica una de las importancias del

cumplimiento de los plazos, otra es que si la empresa logra optimizar sus procesos al

máximo significa mayor producción en menor tiempo, generando la menor cantidad

de despilfarros, ofrecer mejores precios y obtener mayores beneficios, para así

aceptar esos nuevos clientes y ofrecerles productos de calidad, en el tiempo

requerido.

Entre algunas de las principales debilidades que se encuentran en la

organización es el sobre-procesamiento en los procesos productivos, despilfarro en

transporte ya que la distribución de la planta no permite un proceso continuo, por el

contrario se generan grandes desplazamientos entre un proceso y otro; cuando se

inicia un proceso se generan tiempos de esperas para seguir el proceso siguiente,

estos son cuellos de botella que la organización enfrenta cada día y que significan

retrasos en entrega y mayores costos en la producción, en otras ocasiones se

presentan el despilfarro por productos defectuosos en la cual se hace el uso de las

maquinarias, el tiempo de mano de obra, y el no cumplimiento de los plazos

preestablecidos.

Es por ello que este tipo de organizaciones se encuentra en la búsqueda de un

liderazgo comprometido tanto para aprender y mejorar como para asumir filosofías

que impulsen de una manera definitiva la búsqueda de la excelencia de acciones

favorables al desarrollo de las organizaciones. En este sentido, se hace necesario que

los productores adquieran y utilicen herramientas para optimizar sus actividades

productivas ya que con el transcurrir del tiempo los costos van aumentando y los

márgenes de ganancia se van reduciendo.

Con lo antes propuesto se propone la evaluación de la aplicación del lean

manufacturing, ya que tiene como objetivo principal eliminar todas aquellas

actividades que no agregan valor al producto, utilizando la técnica del mejoramiento

continuo, la cual desde el inicio hasta el final tiene como objetivo la satisfacción del

cliente, esta es la técnica propuesta en esta investigación para ser utilizada en el

alcance de los objetivos propuestos.

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Al aplicar está herramienta para mejorar el sistema de producción de la

empresa se alcanzarían los objetivos propuestos por la organización, como es el

ofrecer un producto de buena calidad, a un menor costo en el tiempo establecido, y

por que no mejorar los tiempos de entrega, que traerían como consecuencia el

crecimiento de la organización.

Además se analizan los conceptos, aplicaciones y uso de la herramienta Lean

Manufacturing en la empresa metalmecánica del Estado Yaracuy, productora de

Cadenas Agroindustriales, buscando la reducción de los costos, tiempos de los

procesos productivos y mejora los tiempos de entrega, igualmente lograr un producto

que cumpla con las exigencias de los clientes.

De lo anteriormente expuesto surgen las interrogantes: ¿Puede un sistema

metodológico como el Lean Manufacturing reducir los costos y mejorar los tiempos

en los procesos productivos en empresas metalmecánica?

¿Poseen las empresas metalmecánica niveles de desarrollo productivos

capaces de adoptar una metodología como la Lean Manufacturing?,

Estas interrogantes nos han llevado a plantear los siguientes objetivos:

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION:

Objetivo General

Evaluación de la aplicabilidad de la metodología Lean Manufacturing como

herramienta para el mejoramiento continúo en la empresa Industrias Uzi, C.A. del

sector metalmecánico del Estado Yaracuy

Objetivos Específicos

1) Describir y diagnosticar el proceso productivo seleccionado en Industrias Uzi,

C.A.

2) Caracterizar según la metodología Lean Manufacturing, las herramientas que

serán utilizadas para el mejoramiento continuo.

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3) Definir políticas y lineamientos de reducción de costos basados en un

programa de mejoramiento continuo.

ALCANCES Y LIMITACIONES

La presente investigación se limita a la evaluación de la aplicabilidad de la

metodología Lean Manufacturing como herramienta para el mejoramiento continúo

en la empresa Industrias Uzi, C.A. del sector metalmecánico del Estado Yaracuy

Este trabajo se realizó en una sola empresa, ya que es la única organización que

se dedica a la fabricación de cadenas agroindustriales a nivel nacional, se toma como

muestra el proceso productivo para la fabricación de la cadena 102B, durante el

periodo Junio – Agosto 2011.

En el periodo en que se realizo la evaluación de la aplicabilidad de la

metodología Lean Manufacturing como herramienta para el mejoramiento continúo

en la empresa se debe en primer lugar a que en ese momento se inicio la fabricación,

y en segundo lugar por que es el producto con mayor demanda, pero esto no significa

que la herramienta no pueda ser aplicada en otro periodo y a otro producto.

Es importante resaltar que aunque se realizo a un producto en especifico los

resultados obtenidos al momento del diagnostico del proceso no varían, ya que el

proceso productivo de la empresa es igual para todos los tipos de cadenas, y así

varíen las características requeridas por el cliente como son calidad del producto, y

dimensiones de los componentes, el proceso de fabricación en general es el mismo.

En la evaluación de la aplicabilidad de la herramienta se observaron algunas de

las características del lean manufacturing, como fue el despilfarro en sobre-

procesamiento y el despilfarro en transporte. En el caso de que la organización

mejore sus procesos para eliminar las causas de despilfarro, se sigue considerando

una herramienta útil ya que mientras mayor sea la demanda y los tiempos de

producción sean menores, la organización puede seguir detectando fallas que con la

aplicabilidad de la herramienta pueden ser mejorados.

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La presente investigación puede servir de marco de referencia para otras

organizaciones dedicada a actividades similares.

IMPORTANCIA Y JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO.

La situación actual del país, la regulación existente para las importaciones y lo

laborioso que tiende a ser la adquisición de divisas para la compra de materia prima

en el exterior, le está exigiendo a los productores nacionales cubrir con la demanda

creciente a nivel nacional, cumpliendo con altos niveles de calidad en el producto y

eficiencia en los tiempos de entrega. Razón por lo cual deben avanzar junto a los

cambios tecnológicos y gerenciales que requiere un proceso de continuos cambios en

la búsqueda de mejorar la calidad del servicio y máxima eficiencia en la utilización

de la materia prima.

La situación actual del país ha representado para está organización, un

crecimiento en su cartera de cliente, debido a que esta empresa es la única a nivel

nacional que se dedica a la fabricación de cadenas agroindustriales, y la competencia

esta en las empresas ubicadas en el extranjero, entonces los clientes antes de importar

ya están considerando a industrias uzi como su proveedor principal de cadenas

agroindustriales.

Un cambio en el enfoque gerencial puede orientar las perspectivas existentes

ante las altas regulaciones en el sector industrial venezolano como una alternativa de

impulso de la producción nacional y no entenderlo como una restricción de las

importaciones. Es por esto que las organizaciones que desean crecer y mantenerse en

el mercado deben hacer uso de herramientas administrativas que les permitan cumplir

con sus objetivos.

En el sector metalmecánico es útil el uso de la filosofía Lean Manufacturing o

manufactura esbelta la cual trata de disminuir desperdicios e inventarios, a través de

la mejora continua. Se debe recordar que los clientes cada día exigen más, no solo

buenos precios, sino también calidad y entrega a tiempo garantizando los más altos

estándares de calidad, eficiencia y competitividad, con la mejor relación precio/valor.

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Los principales objetivos de la Manufactura Esbelta es implantar una filosofía

de Mejora Continua que le permita a las compañías reducir sus costos, mejorar los

procesos y eliminar los desperdicios para aumentar la satisfacción de los clientes, los

tiempos de entrega y mantener el margen de utilidad.

Además los resultados obtenidos podrán ser marco de referencia para futuros

trabajos de investigación dentro de las áreas, con alcance específico relacionadas a las

variables de estudio y de aporte al conocimiento del estudiante de economía,

finanzas, ingeniería, costos y otras áreas de las ciencias sociales y técnicas; además

del intento de mostrar una herramienta orientada a la reducción de costos que

beneficie a los empresarios del sector metalmecánico.

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9

CAPITULO II

MARCO TEORICO

ANTECEDENTES

Para realizar la presente investigación sobre la metodología Lean

Manufacturing como herramienta para el mejoramiento continuo en el sector

metalmecánico del Estado Yaracuy, se consultaron diferentes estudios que se

relacionan con el tema a desarrollar.

Entre los diversos estudios se encuentra el trabajo elaborado por Maldonado

D. y Maldonado J. (2003) titulado “Aplicación de herramientas lean ma1nufacturing

en la industria textil”; tiene como objetivo demostrar que la aplicación de

herramientas de Lean Manufacturing en algún proceso de la manufactura contribuyen

a la disminución de los costos sin menoscabo de la calidad. De tal forma que estas

herramientas puedan ser aplicadas posteriormente en los procesos de la empresa.

En tal sentido en esta investigación se utilizó un diagrama de flujo Gantt, el

cual muestra la duración del programa, las estrategias y tareas designadas para aplicar

estas herramientas. Este diagrama de Gatt se realizó con la finalidad de trabajar en

equipo con las personas de la empresa para resolver juntos el problema y obtener

resultados en poco tiempo.

Entre algunas de las conclusiones a las que se llegó en este trabajo se

encuentran que la demanda dentro de la industria textil es muy variable ya que está

condicionado por la moda, por esta razón no fue posible establecer de una manera

común las herramientas lean manufacturing, por lo que se necesito tener cierta

flexibilidad y creatividad durante la aplicación.

Es por esto que la empresa debe ser lo más flexible posible para cumplir con

los requerimientos del cliente, de tal forma que en el momento en que se necesite

hacer un cambio en la producción éste se debe realizar rápido.

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No fue fácil estandarizar los tiempos de producción, ya que existen muchos

factores que influyen y que pueden hacer variar los tiempos programados. Entre

algunos factores se pueden encontrar desde el diseño de la tela, las especificaciones

del hilo, el estado de las máquinas e inclusive la habilidad de los operadores. Por lo

que se ataco los tiempos perdidos ocasionados por el desorden y la falta de

clasificación de los instrumentos de trabajo a utilizar.

La revisión del presente trabajo permitió apreciar la importancia de la

aplicación de un sistema de seguimiento y evaluación continua de la gestión de una

organización, permitiendo detectar el grado de cumplimiento de los objetivos

pautados, las causas de las fallas encontradas, así como la incidencia de variables

internas y externas en el desempeño de las organizaciones.

El siguiente estudio fue realizado por Cano (2006), en su trabajo de grado

titulado, “Optimización de recursos en una microempresa de manufactura utilizando

algunas de las herramientas lean manufacturing”, el cual tiene como objetivo

determinar y analizar las áreas de mejora de la microempresa, que permitan optimizar

los recursos de la misma, empleando algunas de las herramientas del método lean

manufacturing como herramienta de mejora continua para el mejor empleo de los

recursos y reducir costos de producción. Se desarrolló el instrumento de medición

(mapeo de proceso), éste se fundamento en la realización de un diagnóstico del estado

inicial de la microempresa, que consistió en registrar una hoja de cálculo de las

actividades de producción para determinar las áreas de oportunidad, durante siete

ciclos de operación.

Una vez que se encontraron los puntos de mejora, se implementaron algunas

de las técnicas lean manufacturing, tales como 5´S, celdas de manufactura y ayudas

visuales. Los resultados de este estudio conducen a la conclusión de que la

implementación de estas técnicas de la metodología lean manufacturing, son de

utilidad para la reducción de costos. Los resultados muestran la viabilidad de utilizar

estas herramientas en micro y pequeñas empresas, considerando las características

especiales de cada una de ellas.

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Este trabajo constituyo un aporte fundamental para la realización de la

presente investigación, por cuánto la información, que es la base para la toma de

decisiones, que en este caso se desprende de la herramienta de gestión Lean

Manufacturing, al ser revisada dicha investigación proporcionó conocimientos acerca

de las características, y usos de la misma, lo cual permitirá tomar como base de datos

de dicha información

Desde otro punto de vista Guerrero y Rodríguez (2009), realizo una

investigación titulado “Reducción de desperdicio en la fabricación de gorras por

medio de lean manufacturing”, este proyecto tiene como objetivo la reducción de

desperdicios para obtener una mejora continua que permita la eliminación de merma

en materia prima, reducción en tiempos de procesos y productos defectuosos,

conociendo el sistema de fabricación obteniendo un artículo de calidad.

El método de estudio que se aplicó fue descriptivo y exploratorio, asimismo

apoyándose en la metodología lean manufacturing, y posteriormente se identificaron

las actividades del proceso de producción que agregan valor, así como los

desperdicios (actividades que no agregan valor). Estas fueron registradas en un mapa

de flujo de valor para representar la situación actual de la empresa. Para llevar a cabo

dicha investigación consideraron los principios básicos de la teoría lean

manufacturing permitiendo al lector el optimo entendimiento y la óptima utilización

de las mismas durante el desarrollo del proyecto.

El análisis del proyecto da como resultado que la empresa no cuenta con un

sistema o proceso que le permita identificar de manera oportuna los errores, sino

hasta que el cliente los detecta, la evaluación consistió en aplicar un mapeo con las

herramientas lean manufacturing, se aplicó el principio de pareto y diagramas

Ishikawa para reducir que ocasiona el desperdició de materia prima.

Así mismo, Paz (2008), en su trabajo titulado el “Mejoramiento Continuo

Aplicando la Filosofía 10S en la empresa Puertas Moldeadas, C.A.”, el objetivo de

esta investigación es el diseño de un mejoramiento continuo para el incremento de la

producción en la empresa puertas moldeadas, C.A., para la recolección y análisis de

los datos que permitieron el desarrollo del estudio, se aplicaron técnicas e

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instrumentos como la observación directa, encuesta no estructurada, cuestionario,

diagrama de flujo de proceso.

Los resultados obtenidos permitieron detectar las fallas presentes en el área de

producción, como desorden en el área de trabajo, falta de identificación en los

estantes de herramientas y equipos, mal aprovechamiento del espacio, no existe un

área definida para los desperdicios, también el hecho de que la limpieza no forma

parte de los métodos y falta de cultura de orden y limpieza.

Este trabajo se realizó con la finalidad de disminuir los problemas existentes

en el área de producción, para lograr mayor efectividad del mismo y una mayor

calidad de los productos. Se concluye que es fundamental realizar esfuerzos

constantes para incentivar la motivación y la capacitación de los empleados, de

manera de garantizar la eficacia del sistema productivo.

BASES TEORICAS

La metodología Lean Manufacturing es un modelo gerencial que busca

resaltar la excelencia en los procesos de producción para lograr un producto que

satisfaga tanto a consumidores y clientes como a los productores, con herramientas de

uso adecuado de los recursos para lograr eficiencia, eficacia y efectividad en las

empresas que decidan adoptarlo.

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN

El proceso producción es el conjunto de acciones realizadas deliberadamente

sobre determinados recursos que denominamos insumos con el objeto de obtener

nuevos productos o servicios (que agreguen un valor agregado sobre los insumos)

En consecuencia el proceso productivo sería el conjunto de acciones

ejecutadas sobre determinados bienes para darles distinta utilidad de la que tenían

antes del ejercicio de aquellas, con la adición, o sin ella, de otros aunque no puedan

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identificarse con el producto final son indispensables para su obtención en términos

técnicos o económicos.

Lo mismo podría expresarse diciendo que el proceso productivo es aquel

sistema que permite, mediante la utilización o combinación de determinados bienes o

servicios, obtener otros distintos. Esta distinción podrá deberse a cambios físicos,

químicos, morfológicos, organolépticos o simplemente de presentación y aun de

cambio en las posibilidades de acceso a los mismos, en cuanto a oportunidad,

momento o tiempo.

Chiavenato (2000), cada empresa adopta un sistema de producción para

realizar sus operaciones y producir sus productos o servicios de la mejor manera

posible, para así garantizar su eficiencia y eficacia. El sistema de producción es la

manera por la cual la empresa ordena sus organismos y realiza sus operaciones de

producción para lograr una interdependencia lógica entre todas las etapas del proceso

productivo, desde el momento en que los materiales y las materias primas salen del

almacén hasta llegar al depósito como producto acabado.

El procedo productivo se inicia cuando las entradas e insumos vienen de los

proveedores e ingresan en el sistema de producción a través de la bodega de

materiales y materias primas; y allí se guardan hasta la eventual utilización para la

producción.

La producción procesa y transforma los materiales y materias primas en

productos acabados, los que son guardados en el depósito de productos acabados

hasta su entrega a los clientes y consumidores. La interdependencia entre la bodega,

la producción y el depósito es muy grande, por lo cual cualquier alteración en uno de

ellos produce modificaciones sobre los demás.

TIPOS DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN

Según Chiavenato et al, 2000 la producción puede ser por encargo, por lotes y

continua.

Los sistemas de producción por encargo: pueden ser utilizado por la empresa se

produce después de haber recibido el pedido o encargo de sus productos. Sólo

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después del contrato o del encargo de un determinado producto es que la empresa lo

produce para el cliente.

En primer lugar la empresa ofrece el producto o el servicio al mercado.

Cuando recibe el pedido o el contrato de compra, se prepara para producir. Ahí, el

plan ofrecido para la cotización del cliente (como el presupuesto preliminar o la

cotización para la competencia pública o particular), pasa a ser utilizado para planear

el trabajo a ser realizado con el fin de atender al cliente.

Esa planeación en el trabajo generalmente implica los siguientes aspectos:

Relación de las materias primas necesarias: una lista o relación de todos los

materiales y materias primas necesarias para hacer el trabajo encomendado.

Relación de la mano de obra especializada: Una relación completa del trabajo

a realizar, dividido en horas para cada operario especializado.

Proceso de producción: Un plan detallado de la secuencia cronológica, en el

cual se indica cuándo cada tipo de mano de obra o de máquina deberá trabajar y

cuándo cada tipo de material o materia prima deberá estar disponible para ser

utilizado en el trabajo.

El sistema de producción por encargo presenta las siguientes características:

Cada producto es único y grande: generalmente cada producto es único y de

gran tamaño y complejidad, lo cual exige mucho tiempo para su construcción, como

es el caso de navíos, edificios, fábricas entre otros, además, presenta características

exclusivas solicitadas por el cliente. Cada pedido o contrato acostumbra ser

considerado un producto específico, lo cual exige la identidad del producto a lo largo

de toda la producción.

Cada producto exige una variedad de máquinas y de equipos: La elaboración

del producto exige una variedad de máquinas universales, dispositivos de transporte y

de equipos, así como un taller base en el cual se manufacturen las partes de lo que

será el producto final, es decir sus componentes. Por ejemplo, el taller en la

construcción de navíos es el patio de construcción. En el caso de la construcción civil

es el lugar de la obra.

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Cada producto exige una variedad de operaciones especializadas: la

elaboración del producto exige diferentes tipos de operarios especializados capaces

de participar en cada una de las partes que componen el producto final. Hay una

demanda fluctuante de mano de obra especializada en el local donde se realizará el

trabajo.

Cada producto tiene fecha definida de entrega: es necesario programar la

entrega de acuerdo con los pedidos individuales, lo que significa un pedido de

producción. Deben atenderse las fechas, para que cada pedido se entregue al cliente

en los plazos solicitados.

Es difícil hacer previsiones de la producción, pues cada producto exige un

trabajo lento y complejo, trabajo que es diferente en cada producto. Cada producto

exige un plan de producción específica.

El sistema de Producción por Lotes: Es utilizado por las empresas que producen una

cantidad limitada de un tipo de producto cada vez. Está cantidad limitada se

denomina lote de producción. Cada lote de producción se calcula para atender a un

determinado volumen de ventas previstos para cierto periodo. Terminado un lote de

producción, la empresa inicia inmediatamente la producción de otro lote, y así

sucesivamente.

Cada lote recibe una identificación, como número o código. Además cada lote

exige un plan de producción específico. Al contrario de lo que ocurre en el sistema de

producción por encargo, en el cual el plan de producción se hace después de recibir el

pedido o el encargo, en la producción por lotes el plan de producción se hace

anticipadamente y la empresa puede aprovechar mejor sus recursos con mayor grado

de libertad.

En algunas industrias, son procesados simultánea y paralelamente varios lotes

de producción, algunos en el inicio, otros en el medio, mientras otros se concluyen.

Los operarios trabajan generalmente en líneas de montajes u operan máquinas que

pueden desempeñar una o más operaciones sobre el producto. Es el caso de la

producción que requiere máquinas operadas por el hombre y líneas de producción o

de montaje estandarizadas.

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El sistema de producción por lotes se utiliza por una infinidad de industrias:

textiles, cerámica, de electrodomésticos, de juguetes, entre otros.

El sistema de producción por lotes presenta las siguientes características:

La fábrica es capaz de producir productos con diferentes características. Si se

trata, por ejemplo, de una industria textil, es capaz de producir una extensa variedad

de tejidos de diferentes estándares y características. Cada tipo de tejido se elabora en

un lote de producción, al fin del cual se interrumpe su para empezar el lote siguiente,

que deberá ser un tejido distinto. El tejido anterior podrá o no volver a ser producido

en un lote futuro.

Las máquinas se agrupan en baterías del mismo tipo. El trabajo pasa de una

batería de máquinas a otra en lotes de producción intermitente. Cada batería de

máquinas constituye un departamento o sección. Generalmente se produce una falta

de equilibrio en la capacidad de producción en los departamentos involucrados. Esto

significa que cada departamento tiene capacidad de producción que no siempre es

igual a los demás departamentos de la empresa. El plan de producción debe tomar en

consideración ese equilibrio entre secciones, programando turnos de trabajo

diferentes para compensar por medio del distinto número de horas trabajadas. Si la

limitación está constituida por el factor máquina o equipo, se compensa con el factor

mano de obra, para regularizar u homogenizar el proceso productivo como un todo.

Para cada lote de producción deben modificarse y adecuarse las máquinas y

herramientas para atenderá los diferentes productos.

La producción por lotes permite una utilización regular y ordenada de la mano

de obra, sin grandes picos de producción.

La producción por lotes exige grandes áreas de existencias de productos

acabados y gran existencia de materiales en procesamiento.

La producción por lotes impone la necesidad de un plan de producción bien

hecho y que pueda integrar nuevos lotes de producción en la medida que se terminen

otros. En otros términos, el plan de producción debe ser constantemente replaneado y

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actualizado. En el fondo, el éxito del proceso productivo depende directamente del

plan de producción.

Los Sistema de Producción Continua: Es utilizado por empresas que elaboran

determinado producto que no sufre modificaciones, durante un largo periodo. El

ritmo de producción es acelerado y las operaciones se ejecutan sin interrupción o

cambios. Como el producto es siempre el mismo a largo plazo y el proceso

productivo no cambia, el sistema puede ser perfeccionado continuamente.

La producción continua es posible cuando el número de máquinas necesarias

para producir el artículo final en el límite de tiempo exigido excede el número de

operaciones detalladas para la producción de cada producto. El plan de producción

coloca cada proceso producido en secuencia lineal para que el material de producción

se mueva de una máquina a otra continuamente y, para cuando esté finalizado, se

transporte al punto donde sea necesario para el montaje del producto final.

El plan de producción se hace anticipadamente y puede cubrir cada ejercicio

anual, explotando al máximo las posibilidades de los recursos de las empresas, para

lograr condiciones ideales y de eficiencia y eficacia.

Las principales características del sistema de producción continua son:

El producto se mantiene en producción durante largo tiempo sin

modificaciones. Se especifican rígidamente las características del producto y el

proceso productivo se establece detalladamente, lo que permite planear a largo plazo

todos los materiales necesarios y la mano de obra involucrada.

La producción continua facilita la producción detallada, lo que permite

asegurar que llegue la materia prima necesaria exactamente en la cantidad requerida y

en el tiempo previsto.

La producción continua exige máquinas y herramientas altamente

especializadas y dispuestas en formación lineal y secuencial para la producción de

cada componente del producto final. Esto asegura la posibilidad de establecer un alto

grado de estandarización de máquinas y herramientas, materias primas y materiales

así como métodos y procesos de trabajo.

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Como la producción continua se programa para largos periodos, permite

dividir las operaciones de montaje en cantidades de trabajo para cada operario,

basándose en el tiempo estándar del ciclo de productivo. Se puede fácilmente

establecer el número de horas/hombre de trabajo para cada operación o producto.

Como el producto es elaborado en enormes cantidades a lo largo del tiempo,

la producción continua permite disminuir los gastos y las inversiones en maquetas,

moldes, herramientas y dispositivos de producción (recuperados contablemente)

durante un periodo más largo, lo cual genera economías en los costos de producción.

La producción continua facilita las medidas correctivas para resolver

rápidamente cualquier problema de paralización del proceso productivo, ya sea por

falta de materiales, mantenimiento de máquinas o falta de mano de obra. Además,

facilita la verificación diaria del rendimiento de producción en todos los puntos del

proceso productivo, así como también permite que se haga un inventario regular de

los materiales en proceso o disponibles en existencia en bodega.

El éxito del sistema de producción continua depende totalmente de la

planeación detallada que debe hacerse antes de que la producción inicie un nuevo

producto.

INDUSTRIAS METALICAS BASICAS Y METALMECANICAS

La industria metálica comprende un conjunto variado de procesos y productos

entre los que se destaca; productos siderúrgicos, productos de metales no ferrosos,

partes y piezas metálicas, maquinaria no eléctrica, suministros eléctricos y

electrónicos, maquinaria eléctrica, material de transporte, entre otros.

Esta industria incluye tanto bienes de intermedio, como bienes de capital y

productos de consumo final. Su crecimiento depende de la dinámica de otros sectores

industriales manufactureros a los cuales provee de equipos y maquinarias, así como

de la industria de bienes y capitales a la que le suministra partes y piezas.

El proceso productivo de las empresas metalmecánicas según un estudio

realizado por Bahoque, Jiménez, Keinny y Hernández, (2010), La modalidad de la

producción de las Pequeñas y Medianas Industrias (PYMI), varía de acuerdo a la

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magnitud y necesidades de los clientes, como resultado de la conducta variable del

mercado al que suple el sector. Además, las empresas pertenecientes al ramo abarcan

una gama heterogénea de productos que llegan a través de una diversidad de sub

procesos, del mismo modo existe una amplia y compleja gama de componentes para

submontajes y productos finales.

Por consiguiente el 95% de los pequeños y medianos empresarios les dificulta

anticiparse a la demanda y esperan los pedidos de los clientes con especificaciones de

productos precisas para programar la producción.

La producción de las empresas metalmecánicas está basada principalmente en

la transformación de acero, cuyos principales proveedores son las grandes empresas

siderúrgicas, lo cual constituye un obstáculo puesto que en muchas ocasiones los

suplidores no garantizan el suministro oportuno, trayendo como consecuencia

desabastecimiento en el mercado local, importación de materia prima y altos precios

principalmente.

La actividad manufacturera abarca el foco principal en este sector, sin

embargo es importante destacar que en la menor medida, existen empresas dirigidas a

la prestación de servicios de mantenimiento de maquinarias y equipos, y

comercialización de las partes y componentes de los mismos.

LEAN MANUFACTURING

La “Manufactura Esbelta”, consiste en la aplicación sistemática y habitual de

diferentes técnicas para el mejoramiento de los procesos productivos

Según Malaga (2008) la “producción ajustada” es el sistema que tiene por

objetivo dar la respuesta más rápida al mercado eliminando aquellas actividades que

no aportan valor añadido al producto; esto es, tiempos de inactividad en la

producción, tiempos de cambio, inventarios, calidad, deficiente, transporte, entre

otros. Todas estas actividades en la medida que existan, supondrán un costo que

gravará el precio final del producto sin realmente aportar nada a quien lo adquiera,

por ello se dicen que carecen de valor añadido.

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La gestión tradicional de costo había aceptado la existencia de productos

defectuosos como un mal irradicable, y también había aceptado costear un stock de

seguridad para afrontar los picos de la demanda. Naturalmente recoger, reparar y

devolver un producto defectuoso tiene un costo, que de una u otra manera acabará

repercutiendo o en los precios o en los márgenes. Los “Lean Producers” se han fijado

un objetivo de perfección en el que no hay partes defectuosas ni inventarios, pero esto

a su vez conlleva que tampoco hay defectos en los proveedores, ni en los diseños, ni

en la actividad.

Por otra parte Northrup (2006) la “producción ajustada” se centra en eliminar

aquellas áreas que no se utilizan, incluyendo material, personal y tiempo. El tiempo

desperdiciado es aquel tiempo que ya no se podrá recuperar y el que representa la

mayor oportunidad de conseguir una producción ajustada. En la mayoría de las

fábricas, el material se pasa aproximadamente el noventa y cinco por ciento del

tiempo esperando en colas a pasar por la siguiente operación o proceso. Si el tiempo

perdido pudiese reducirse al aplicar la regla 80/20, entonces se aumentaría el

potencial para reducir la inversión en todas las categorías del inventario. Esta

aceleración de la velocidad se traduce en una mayor rentabilidad y consiguiendo las

ganancias deseadas (al coeficiente de rentabilidad frente a inversión)

En resumen el sistema lean es un enfoque de gestión de los procesos basado

en “producir las piezas necesarias y en el momento necesario”

ORIGEN DEL LEAN MANUFACTURING

Según Arbullo (2007), En las dos últimas décadas del siglo XX, ha tenido

lugar un importante y exitoso cambio en la forma de gestionar el mundo de la

producción de acuerdo con los principios del sistema Toyota. Y estos principios han

dado lugar a lo que se conoce como Lean Production o Producción ajustada.

Después de la II guerra mundial, en los años 50, las fábricas japonesas

tuvieron que enfrentarse al dilema de una enorme falta de materia, de recursos

materiales, financieros y humanos y Toyota estaba al borde de la quiebra. Por ello,

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Ejii Toyota se planteó la reestructuración de la planta de automóviles. Los problemas

que Toyota enfrentaban eran

Un mercado interior pequeño y con demanda amplia de diferentes modelos de

coches de lujo, camiones grandes, camiones pequeños, coches pequeños, entre otros.

Una mano de obra que no estaba dispuesta a que se le tratara como costo

variable o piezas intercambiables y sin la posibilidad de tener inmigrantes que

quisiesen trabajar en condiciones laborales por debajo de lo normal.

Carencia de capital y divisas, lo que impedía comprar maquinaria de última

tecnología.

Un mundo exterior lleno de grandes productores de vehículos ansiosos por

entablar operaciones en Japón y dispuestos a defender los mercados conseguidos

contra las exportaciones japonesas.

Aunque el gobierno japonés estableció la prohibición de inversiones

extranjeras en la industria Japonesa del motor, esta medida no era suficiente. El

Ministerio Japonés de Comercio e Industria Internacionales (MITI) propuso una serie

de planes para fusionar a las doce compañías automovilísticas japonesas en dos o tres

grandes de Detroit. La idea que estaba detrás del MITI era que cada una de las

compañías resultantes se especializara en diferentes tamaños de coches y pudiesen

obtener los beneficios de las economías de escala a fin de competir en precio en los

mercados exteriores.

Esta idea no fue compartida por Toyota, Nissan y otras compañías que veían

una serie de objeciones a dicho planteamiento, ya que la situación de ventaja en

precios iba a durar poco por las subidas salariales y, ante esta situación, las nuevas

empresas japonesas, carentes de técnicas de producción, se verían vencidas en el

entorno de la industria del automóvil. Por eso, estas empresas decidieron convertirse

n productores de automóviles con todas sus consecuencias y variedad de modelos.

Así nacería lo que se vino a llamar sistema de producción Toyota (TSP). Ejii

Toyota encargó a Taichi Ohno la tarea de desarrollar un sistema que mejorara la

productividad de Toyota, por eso se le considera a Ohno como la fuerza principal de

este sistema.

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Después de alguna experimentación, el sistema de producción Toyota se

desarrolló y refinó entre 1945 y 1970 y está todavía creciendo por todo el mundo. La

idea básica subyacente en este sistema es minimizar el consumo de recursos que no

añaden valor al producto, lo que Ohno denominó despilfarro (muda en japonés).

PRINCIPIOS DEL LEAN MANUFACTURING

1. El Valor: El principio fundamental de la filosofía lean es el valor, que

significa que el producto o servicio deben ajustarse a las necesidades del cliente.

Por ello, el primer paso en el pensamiento lean, debe ser un cuidadoso análisis

y diálogo con los clientes concretos para comprender las necesidades particulares que

tienen y lo que ello están dispuestos a pagar por ello. Una vez que se han identificado

las necesidades del cliente, es más fácil definir el valor en términos de productos

específicos.

2. El Flujo de Valor: en la producción lean el eje central de la empresa es el

producto, al igual que en los sistemas de calidad total es el cliente. Para llegar al

producto se debe hacer una transformación de los materiales en producto acabado.

Esta transformación se produce por fases según un flujo.

En este contexto, el segundo pilar en el lean es identificar el flujo del valor

para cada producto o servicio, que consiste en analizar todas las actividades para

producir el producto o dar el servicio. El objetivo es planificar el proceso productivo

de tal forma que sólo incorpore las actividades que añaden valor al producto.

El flujo de valor tiene que ser considerado en su totalidad, y durante el

análisis, aparecerán tres tipos distintos de actividades:

Actividades que crean valor.

Actividades que no crean valor pero que no son inevitables por la tecnología

actual y los activos de producción de los que se dispone.

Actividades que no crean valor y que pueden evitarse de un modo, estos son

despilfarro.

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3. Flujo: Después de especificar o definir el valor y de eliminar las actividades

que no lo añaden, el siguiente paso en el lean es crear un flujo continuo de las

actividades creadoras de valor que han quedado. Es un paso muy crítico ya que exige

una reorganización completa del pensamiento tradicional de lotes (batch) hacia el

pensamiento del flujo continuo (flow thinking).

Ford y sus colaboradores en 1913, fueron los primeros en darse cuenta del

potencial que tenía el flujo. Aplicando el principio del flujo continúo en el ensamblaje

final es decir, alineando las máquinas que se necesitaban para producir los

componentes del coche en la secuencia correcta, Ford consiguió reducir en un 90% el

esfuerzo de ensamblaje del modelo T. Pero su método servía porque era “particular”

ya que se confluían una serie de características como los volúmenes de producción

eran grandes, cada producto se componía de las mismas partes y se fabricaba igual

durante muchos años.

4. Jalar: Significa que nadie debe producir un producto o servicio hasta que el

cliente pregunte por él, pero hoy en día seguir esta regla es un poco más complicado.

La mejor manera de para entender la lógica y el reto del pensamiento jalar es

iniciar con un consumidor real, que expresa una demanda para un producto real, y

una señal de trabajo para todos los pasos que se requieren para brindarle al producto o

servicio el valor que el consumidor desea. En pocas palabras, si el cliente no consume

un producto o da señal que requiere uno, ninguno de los procesos debe producir algo,

ya que no se requiere cubrir ninguna necesidad o señal, y únicamente se estaría

generando desperdicios en el proceso.

5. Perfección: Los cuatro principios iniciales interactúan entre sí, generando

valor dentro del flujo cada vez más rápido, expone los desperdicios que estaban

ocultos en el proceso. Y conforme más fuerte sea el jalón del cliente, más se pondrán

manifiesto los obstáculos al flujo, que de ésta forma podrán ser eliminados. Las

personas involucradas caen en la cuenta de que no hay límite en el proceso de

reducción de espacios, tiempos, costo, esfuerzo y errores, a la vez que se ofrece un

producto que está más cerca de lo que el cliente realmente desea.

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Tal vez el estimulo más importante para la perfección es la transparencia, así

los subcontratistas, proveedores, distribuidores, clientes, empleados puedan ver todo

de forma que resulte más fácil para descubrir mejores metodologías para la creación

de valor produciendo una retroalimentación prácticamente instantánea.

BENEFICIOS ESPERADOS DE LA PRODUCCIÓN AJUSTADA:

Los beneficios esperados de un proyecto lean son:

Reducción del lead time: reducir el tiempo que tarda el producto desde que

entra en el sistema productivo hasta que sale, es uno de los objetivos lean; es decir,

conseguir que el producto se mueva de proceso a proceso sin estancarse en forma de

stock en curso. Conseguir que el producto no se estanque se traduce en importantes

ahorros para la empresa, ya que no tendrá que dedicar recursos a mover, colocar y

recolocar material, además de la ocupación de espacio y el costo financiero que ello

supone.

Reducción de stocks en curso: Una disminución en el lead time comporta una

reducción inmediata del stock en curso. Pensemos en un proceso productivo en línea

formado por tres subprocesos con tiempos de ciclo muy desiguales. Esto provocará

que el lead time de los productos sea muy elevado y en consecuencia el stock en

curso. Si descomponemos los subprocesos en operaciones elementales y asignamos a

cada puesto de trabajo una cantidad de operaciones de tal forma que los tiempos de

ciclo sean muy parecidos tendrá un efecto inmediato en el lead time y en la reducción

de los stocks.

Aumento de la productividad: Cuando un proceso avanza hacia un estado

más eficiente, generalmente la productividad humana, medida en unidades producidas

por unidad de tiempo y persona, aumenta.

Disminución del Espacio necesario: en las implantaciones lean,

generalmente aparece un beneficio, que es el ahorro de espacio ocupado debido al

menor espacio que ocupan los procesos, especialmente con las implantaciones en

células en U.

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Disminución de los costos de no calidad: Generalmente, cuando en una

empresa se introduce la fabricación en flujo importe el plazo de entrega y en el que la

calidad no sea compleja de obtener.

La gestión lean basa su eficiencia en la gestión del proceso como un todo (y

no operación a operación). Sus objetivos, además de la productividad, son el plazo de

entrega, la calidad y la flexibilidad.

Este conjunto de técnicas incluye el Justo A Tiempo, pero se comercializó con

otro concepto, con el de minimizar inventarios, y no es ese el objetivo, es una técnica

de reducción de desperdicios, ya sea inventarios, tiempos, productos defectuosos,

transporte, almacenajes, maquinaria y hasta personas.

EL DESPILFARRO

Arbullo (2007) señala que el núcleo fundamental en la fabricación lean es la

reducción de los despilfarros.

La definición apropiada en este contexto es aquello que no añade valor al

producto. Además define el despilfarro como “todo lo que no se la cantidad mínima

de equipo, materiales, pieza, espacio y tiempo de trabajador, que resulten

absolutamente esenciales para añadir valor al producto”. Es decir, que para obtener

mayores beneficios (o simplemente tener beneficios en lugar de pérdidas) es preciso

atacar el despilfarro, reduciéndolo al mínimo.

Clasifica el despilfarro en siete categorías, según sus causas:

1. Despilfarro por sobreproducción: Este tipo de derroche origina material

procesado o producto final que no es requerido, producto de un exceso de producción,

ocasionado entre otros factores por fallas en las previsiones de ventas, producción al

máximo de la capacidad para aprovechar las capacidades de producción, superar

problemas generados por picos de demandas o problemas de producción. El tener

sobreproducción puede ocasionar costos correspondientes al almacenamiento, lo cual

conlleva tanto el espacio físico, como las tareas de manipulación, controles y seguros

y costos financieros debido al dinero con escasa rotación acumulada en altos niveles

de sobreproducción almacenados.

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2. Despilfarro por espera: Tener que esperar a que otro proceso termine antes de

empezar el trabajo, motivado fundamentalmente por los tiempos de preparación, los

tiempos en que una pieza debe esperar a otra para continuar su procesamiento, el

tiempo de cola para su procesamiento, pérdida de tiempo por labores de reparaciones

o mantenimientos, tiempos de espera de ordenes, tiempos de espera de materias

primas o insumos, los cuales ocasionan menores niveles de productividad.

3. Despilfarro por transporte: Se presenta cuando materiales, información,

herramientas o partes no necesarios para la producción se desplazan de un lugar a

otro. Despilfarro vinculado a los excesos en el transporte interno, directamente

relacionados con los errores en la ubicación de máquinas, y las relaciones sistémicas

entre los diversos sectores productivos. Ello ocasiona gastos por exceso de

manipulación, lo cual conlleva a una sobre-utilización de mano de obra, transportes y

energía, así también de espacios para los traslados internos.

4. Despilfarro por inventarios: Se refiere al material que se acumula en el lugar

de trabajo, entre procesos, o como producto final que podría ser entregado al cliente.

Tiene muchos motivos, y en el se computan tanto los inventarios de insumos, como

de repuestos, productos en proceso e inventario de productos terminados. El punto

óptimo de pedidos, como el querer asegurarse de insumos, materias primas y

repuestos por problemas de huelgas, falta de recepción a término de los mismos,

remesas con defectos de calidad y el querer aprovechar bajos precios o formar stock

ante posibles subidas de precios, son los motivos generadores de este importante

factor de desperdicio. En el caso de productos en proceso se forman stock para

garantizar la continuidad de tareas ante posibles fallas de máquinas, tiempos de

preparación y problemas de calidad.

5. Despilfarro por sobre procesamiento: Este tipo de proceso no mejora el

producto y se trata de pasos innecesarios o procedimientos/elementos de trabajo,

generados por errores en los procedimientos de producción, incluyéndose también

las fallas en materia de diseño de productos y servicios.

6. Despilfarro por movimientos: Movimientos sin valor agregado de gente,

materiales, piezas o maquinaria. Se hace referencia con ello a todos los desperdicios y

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despilfarros motivados en los movimientos físicos que el personal realiza en exceso

debido entre otros motivos a una falta de planificación en materia ergonómica. Ello

no sólo motiva una menor producción por unidad de tiempo, sino que además

provoca cansancio o fatigas musculares que originan bajos niveles de productividad.

Una estación de trabajo mal diseñada es causa de que el personal malgaste energía en

movimientos innecesarios. Así por ejemplo situar los departamentos que prestan

asistencia al trabajo de valor añadido en oficinas alejadas de las personas productoras

de valor agregado aumenta los movimientos innecesarios. Las herramientas, los

equipos, los materiales y las instrucciones que se necesitan para realizar el trabajo han

de colocarse en el lugar más conveniente para que el operario ahorre energía. En las

empresas de categoría mundial el personal de primera línea no ha de ir a buscar

ayuda, sino que la reclama para que ésta vaya a ellos

7. Despilfarro por productos defectuosos: Este es el mayor tipo de derroche,

que es la cantidad de trabajo que necesita volverse a hacer, con la consecuente

reutilización de recursos para llevarlo a cabo. La necesidad de reacondicionar partes

en proceso o productos terminados, así como también reciclar o destruir productos

que no reúnen las condiciones óptimas de calidad provocan importantes pérdidas. A

ello debe sumarse las pérdidas generadas por los gastos de garantías, servicios

técnicos, recambio de productos, y pérdida de clientes y ventas. Es lo que en materia

de costos de mala calidad se denomina costos por fallas internas y costos por fallas

externas.

La estrategia para atacar cada uno de estos tipos de despilfarro es diferente.

Sin embargo, las fuentes de despilfarro están fuertemente interrelacionadas entre sí y

el eliminar una fuente de despilfarro puede llevar a la eliminación o reducción de

otras. Quizá la fuente más significativa de despilfarro es el inventario.

Hay muchas formas de reducir la cantidad de inventario. Una es reducir los

tamaños de lotes de producción; a la reducción de los tamaños de lotes debería seguir

una reducción del tiempo de ajuste. En Toyota, Shigeo Shingo desarrolló el concepto

de SMED (Single Minute Exchange of Die) para reducir los tiempos de ajuste. Los

tiempos de ajuste en las prensas grandes podrían ser reducidos de horas a menos de

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10 minutos. Esto tiene un gran efecto en la reducción de tamaño de los lotes. Otra

forma de reducir inventario es intentar minimizar el tiempo de inactividad de una

máquina. Esto se puede hacer con mantenimiento preventivo.

Es claro que cuando se reduce el inventario también se ven reducidas otras

fuentes de despilfarro, por ejemplo, el espacio que se utilizaba para mantener el

inventario puede ser utilizado para otras cosas, como puede ser, para incrementar la

capacidad de instalación.

El tiempo de transporte, como se ha indicado anteriormente, es otra fuente de

despilfarro. El mover piezas de un extremo de la instalación a otro no añade valor del

producto, por tanto, es importante disminuir los tiempos de transporte dentro del

proceso de fabricación. Una forma de hacerlo es utilizar un layout en células para

asegurar un flujo continuo de producto.

Esto también ayuda a eliminar otra fuente de despilfarro que es la energía;

cuando las máquinas y las personas están agrupadas en células las operaciones no

productivas pueden minimizarse debido a que un grupo de personas puede estar

totalmente dedicado a esa célula y esto te evita la utilización en exceso de recursos

humanos.

Entre los objetivos del Despilfarro se encuentran:

Un elevado nivel de productividad, sobre todo por la eliminación de

actividades sin valor añadido. La productividad, aunque basándose en principios

distintos, es el objetivo fundamental, por no decir el único, de la gestión clásica

aplicada a lo largo del siglo XX.

Gran rapidez en la entrega de productos y servicios al cliente, dado que se

eliminan tiempos muertos y de actividades consideradas como despilfarro.

Minimización de los costos, como consecuencia de la eliminación de los

despilfarros y, en general, de todo consumo innecesario de recursos.

La obtención de productos con un nivel de calidad óptimo

Toda la flexibilidad necesaria para que la empresa se ajuste a cubrir la

demanda que recibe y sólo la que recibe y cuando lo recibe.

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La gestión tradicional de la producción está enfocada de una forma casi total

hacía la maximización de la productividad. Puede decirse que este es el primer y

último objetivo de la misma, aspecto que contrasta totalmente con la gestión lean, que

tiene como objetivos no sólo la productividad, sino también los costos, el tiempo, la

calidad y la flexibilidad, todos ellos componentes básicos de la competitividad tal

como se entiende en la actualidad.

HERRAMIENTAS DE MANUFACTURA ESBELTA (O LEAN

MANUFACTURING):

Con el objetivo de alcanzar el cumplimiento de los principios de manufactura

esbelta se han desarrollado diferentes herramientas “lean” orientadas a identificar,

corregir y optimizar el proceso de producción, entre las más conocidas se encuentran:

1) Mapa Flujo del Valor

2) El PokaYoke (a prueba de fallos).

3) Estandarización

4) Mantenimiento productivo total (TPM)

5) Cambio rápido de modelo (SMED)

6) Celdas de manufactura y proveeduría

7) Justo a tiempo

8) Sistema pull (KANBAN)

9) Producción nivelada (HEIJUNKA)

10) Mejoramiento Continuo (KAISEN)

Estas técnicas se están utilizando para la optimización de todas las

operaciones, no solo inventarios, para obtener tiempos de reacción más cortos, mejor

atención, servicio al cliente, mejor calidad y costos más bajos.

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1) MAPA DE FLUJO DE VALOR

Un mapa de la corriente del valor es un diagrama de todas las acciones (de

valor añadido y no-valor agregado) requeridas para llevar un producto al cliente,

desde que se recibe la materia prima hasta que llega al cliente.

Se define el mapeo de la corriente de valor (MCV) como una herramienta

importante para mejorar la productividad y la reducción de desperdicio que una

organización puede emplear para evaluar sus procesos, es decir, un proceso de

evaluación de cada etapa de la producción, con el fin de determinar el grado en que

contribuye a la eficiencia operacional o a la calidad del producto. El mapeo de la

corriente de valor se vincula claramente con la manufactura esbelta y es uno de sus

componentes importantes.

Con el uso de las herramientas y los recursos del MCV, una compañía puede

documentar y desarrollar el flujo de información y material a través del sistema como

una ayuda para eliminar las operaciones o componentes sin valor agregado, reducir

los costos y efectuar las mejoras necesarias. Este proceso de mejora continua pasa por

tres etapas repetitivas: evaluación, análisis y ajuste. A lo largo de éstas se efectúan

cambios y modificaciones con el fin de mejorar aún más el proceso y eliminar el

desperdicio.

VALOR

Cuando se aplica el sistema de Manufactura Esbelta, se inicia examinando los

procesos de manufactura desde el punto de vista del cliente. La primera pregunta en

este sistema de producción siempre es: ¿Qué es lo que el cliente espera de este

proceso? (tanto para el cliente del siguiente proceso dentro de la línea de producción,

como para el cliente externo), lo cual se define como valor. A través de los ojos del

cliente, puede observarse un proceso y separar los pasos que agregan valor de los que

no. Se puede aplicar a cualquier proceso (manufactura, información o servicio).

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El punto es minimizar el tiempo que se gasta en operaciones que no agregan

valor mediante el acomodo de herramientas, equipos y materiales tan cerca como sea

posible dentro del proceso. Por ello, hay que tener identificados estos conceptos:

Valor agregado: es todo aquello que modifica en forma o función al producto

de acuerdo a los requerimientos del cliente.

Desperdicio: es todo aquello que no le agrega un valor o utilidad al producto,

sin embargo, si le agrega costo.

TIPOS DE FLUJO ESXISTENTES EN LA CADENA DE VALOR

Flujo de materiales: desde cuando se reciben las materias primas de los

proveedores, hasta la entrega final del producto al cliente.

Flujo de información: soporta o direcciona el flujo a través de las

operaciones, para transformar las materias primas en productos terminados. Desde

cuando el cliente realiza la orden del producto, hasta cuando las materias primas se

encuentran listas, para ser procesadas en la primera operación y se realiza la entrega

al cliente.

Flujo de personas y procesos: soportan los otros dos flujos. Es necesario para

que los otros dos flujos se realicen en la compañía y no se detenga la producción

METODOLOGIA PARA LA ELABORACIÓN DEL MAPA DE FLUJO DE

VALOR

Selección de la cadena de valor: los clientes generalmente definen la cadena

de valor. Cada familia de productos tiene su propia cadena d e valor

Elaboración del mapa presente: se dibuja el mapa con la situación actual de

la cadena de valor, incluyendo los indicadores que se considere necesarios para medir

su desempeño. Algunos ejemplos pueden ser tiempo de ciclo, tiempo de cambio,

número de máquinas por operación, número de equipos, porcentaje de rechazos,

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distancias, % de disponibilidad de los equipos, paradas programadas, % de paradas

etc. Puede utilizarse la siguiente simbología en la construcción del mapa de valor.

Elaboración del mapa futuro: una vez que se haya realizado el mapa

presente, se pueden detectar oportunidades de mejoramiento. Con base a estas

oportunidades, se dibuja un mapa que permita visualizar el estado futuro de la cadena

de valor después de que se han implementado las acciones de mejoras.

Plan de trabajo e implementación de oportunidades de mejoras: las

oportunidades de mejoramiento identificadas en el mapa presente, deben ser

priorizadas y programadas en un plan de trabajo al cual se le asignen responsables y

fechas de cumplimiento. Debe estar soportada en las herramientas lean y aplicando la

metodología kaisen.

2) POKAYOKE

El concepto de cero defectos ha existido por mucho tiempo y puede verse en

una gran cantidad de fábricas de distintas formas, pero fue el Dr. Shigeo Shingo,

quien conceptualizó una herramienta muy poderosa con una metodología sumamente

simple para eliminar las tradicionales inspecciones de Control de Calidad.,

denominado sistema pokayoke.

El término Poka Yoke proviene de las palabras japonesas “Poka” (error

inadvertido) y “Yoke” (prevenir); lo que significa que un dispositivo Poka Yoke es

cualquier tipo de mecanismo que ayuda a prevenir los errores antes de que sucedan, o

los hace muy obvios para que el trabajador se de cuenta y lo corrija a tiempo. Estos

sistemas se caracterizan por ser simples y baratos y deben ser ubicados en un lugar

cerca de donde ocurre el error, para asegurar una manera de retroalimentación rápida

de los errores Shingo, considera su importancia dado que es necesario tomar en

cuenta los componentes de la calidad con cero defectos o “Zero Quality Control”

(ZQC)

Inspección en la fuente: verifica los factores que causan errores, no los

defectos resultantes.

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Inspección 100%: Utiliza aparatos Poka – Yokes de bajo costo (a prueba de

errores) para inspeccionar automáticamente por errores o condiciones inadecuadas de

operación.

Acción Inmediata: las operaciones son detenidas instantáneamente cuando un

error es provocado y no se opera nuevamente hasta que dicho error es corregido.

Si se ponderan estos tres elementos en el camino hacia los cero defectos

ZQC, podría ser de la siguiente manera: inspección en la fuente con un 60%;

Inspección 100%. Con un 30% y acción inmediata. 10%.

3) ESTANDARIZACIÓN

Mide el grado de documentación que los puestos de trabajo disponen, con el

fin de asegurar el conocimiento de los procesos, facilitando el entrenamiento de los

operarios.

Permite identificar "in situ" si el proceso se realiza de acuerdo a los

parámetros definidos y a su tiempo ciclo. El trabajo estandarizado consiste en

establecer procedimientos de trabajo precisos para cada operador en el proceso de

producción.

Esta basado en tres elementos:

Tiempo Takt: es el ritmo al cual el producto necesita ser fabricado para

cumplir con los requerimientos del cliente.

La secuencia precisa de trabajo, en la cual el operador realiza las tareas

dentro del tiempo takt.

El inventario estándar, incluye las unidades en las máquinas requeridas para

mantener el proceso operando suavemente.

4) MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL

Se define al mantenimiento productivo total (TPM) como una serie de técnicas

para asegurar que las máquinas o equipos del proceso de producción estén siempre

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disponibles para realizar las tareas necesarias. Villaseñor (2007), establece que para

lograr su implementación se requiere:

Involucrar de manera total a todos los empleados hasta lograr el

mantenimiento autónomo.

Ver la productividad total del equipo enfocada en las pérdidas de la

maquinaria.

Pensar en el ciclo de vida total del equipo para revisar los programas de

mantenimiento y actividades de lubricación, ajuste y limpieza.

El TPM se define como el mantenimiento productivo que implica una

participación total. Esta definición incluye los siguientes cinco elementos: (Nakajima,

2004)

Maximizar la efectividad del equipo (efectividad global)

Establecer un sistema completo de mantenimiento preventivo para la vida del

equipo.

Implementar por varios departamentos (ingeniería, operaciones,

mantenimiento).

Incluir a cada empleado particular, desde la alta dirección hasta los

trabajadores de la planta.

Se basa en la promoción del mantenimiento preventivo a través de la dirección

de la motivación.

5) CAMBIO RÁPIDO DE MODELO (SMED)

El desarrollo del sistema del SMED (single-minute exchange of die) creado

por Shigeo Shingo a partir de los años 50 surgió debido la necesidad de reducir los

tiempos de preparación de las prensas de moldeado de carrocerías en la fábrica Toyo

Kogyo de Mazda en Hiroschima donde se pretendía eliminar los cuellos de botella

que las mismas representaban; posteriormente el autor realizó estudios en la

Mitsubishi para mejorar el proceso de mecanizado de motores disiel en la planta

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Toyota Motor donde el cambio de una prensa de 1000 ton requería 4 horas mientras

que la empresa Wolskswagen lo realizaba en 2 horas; posteriormente luego de aplicar

el SMED se logró la reducción del tiempo a 90 min.

El SMED fue adoptado por todas las fábricas Toyota y se ha extendido por

todo el Japón y el mundo con el objetivo de lograr reducción de tiempos de

preparación de las máquinas en menos de 10 min.

6) CELDAS DE MANUFACTURA

Este tipo de distribución intenta eliminar despilfarros tales como largos

tiempos de espera y transportes, movimientos inútiles, los cuales inciden en el

alargamiento de los plazos de fabricación.

Para ello se debe intentar organizar la fábrica en celdas en familias

tecnológicas de piezas cuyos modos de fabricación presentan características

similares, reagrupando para ello, las máquinas que permiten efectuar operaciones

sucesivas de iguales familias. Organizando la fábrica en líneas de flujo basadas en

los productos se intentan que ésta se adapte a un flujo nivelado de producción.

Para realizar un estudio de celdas de manufactura se recomiendan los

siguientes pasos:

Estudiar el flujo del proceso: para establecer cual es el Layout actual y

analizar lo que no le agrega valor al producto.

Clasificar los productos en celdas tecnológicas

Identificar el tipo de máquinas básicas y secundarias

Determinar las cargas de trabajo.

Especificar las herramientas por celdas

Especificar el número de operarios

Analizar el flujo de las familias y elaborar el Layout propuesto.

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Simular la aplicación de la celda, realizar el estudio técnico-económico y

hacer comparaciones con la situación actual.

7) JUSTO A TIEMPO

En un entorno JIT, la red de proveedores debería estar formada por un

reducido número de ellos, ubicado relativamente cerca de la empresa y con contratos

de suministro a largo plazo. Se debe estar acompañado de un elevado grado de

seguridad en los tiempos de suministro y de una alta calidad, además del compromiso

de entregas frecuentes de mercancías.

Una excelente forma de comprender las posibilidades del sistema Just-in-Time

(conocido también como Sistema de Producción Toyota) es imaginar un oleoducto

que recorra toda la fábrica. En un de los extremos pagamos a nuestros proveedores el

material que entra en el oleoducto. En el otro extremo, nuestros clientes nos pagan los

productos que les enviamos. Nuestro objetivo es reducir el plazo entre el pago, en un

extremo, y el cobro, en el otro.

Por tanto, necesitamos mover el material a lo largo del oleoducto con mayor

rapidez. Un oleoducto grueso nos permitirá hacer envíos, pero lentamente. Con un

oleoducto más delgado podemos conseguir la misma tasa de envíos si aceleramos la

velocidad de flujo en su interior. Si nuestro plazo de producción es menor, podremos

además responder mejor a los cambios que se originen en el mercado.

La descripción convencional del JIT como un sistema para fabricar y

suministrar mercancías que se necesiten, cuando se necesiten y en las cantidades

exactamente necesitadas.

En el enfoque Just-in-Time se hace uso del sistema de arrastre Kanban, de tal

manera que cuando finalice el trabajo de la última operación, se envía una señal a la

operación anterior para comunicarle que debe fabricar más artículos; cuando este

proceso se queda sin trabajo, a su vez, envía la señal a su predecesor, etc. De tal

forma este proceso sigue retrocediendo toda la línea de flujo, arrastrando el trabajo a

través de la fábrica. Si no se saca trabajo de la operación final no se envían señales a

las operaciones precedentes y por tanto no trabajan.

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8) KANBAN

El sistema Kanban se define como un sistema de producción altamente

efectivo y eficiente. Significa en japonés: etiqueta de instrucción. Su principal

función es ser una orden de trabajo, es decir, un dispositivo de dirección automático

que aporta información acerca de lo que se va a producir, en que cantidad, de qué

manera y como se transportará.

De igual manera, este autor señala que kanban cuenta con dos funciones

principales: control de la producción y mejora de procesos. Por control de la

producción se entiende la integración de los diferentes procesos y el desarrollo de un

sistema Justo a tiempo (JIT). La función de mejora continua de los procesos se

entiende por la facilitación de mejora en las diferentes actividades, así como la

eliminación del desperdicio, reducción de set-up, organización del área de trabajo,

mantenimiento preventivo y productivo total. Básicamente Kanban es útil para lo

siguiente:

Empezar cualquier operación estándar en cualquier momento.

Dar instrucciones basándose en las condiciones actuales del área de trabajo.

Prevenir que se agregue trabajo innecesario a aquellas órdenes ya empezadas

y evitar el exceso de papeleo innecesario.

9) HEIJUNKA

También conocido como carga de trabajo uniforme según Conrad (2004), es

usado para normalizar las variaciones en los programas de producción ocasionado por

los picos en la demanda. En el contexto de la manufactura tradicional, el enfoque es

minimizar los cambios de herramental ya que es necesario producir una gran cantidad

de productos de un solo modelo, lo que ocasiona que si el cliente requiere un

producto, es necesario entregarlo. De este modo puntualiza algunas ventajas en su

implementación:

Producción suavizada y más regular.

Programas previsibles de fabricación.

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Reducción de estrés sobre la cadena de suministros.

Reducción de horas de trabajo extraordinarias.

Gestión más fácil de los recursos humanos.

Fabricación sobre pedido en un período de tiempo dado.

Puesto que el alcance de esta investigación lo comprende el Mejoramiento

Continuo (Kaizen), se detallaran las características de esta herramienta.

10) MEJORAMIENTO CONTINUO

Según Münch Lourdes (2005), La filosofía de Edwards Deming está

íntimamente relacionado con el control de la calidad, también es conocido como el

proceso de mejoramiento de la calidad o mejoramiento continúo, entre las principales

aportaciones realizadas se encuentran:

En la que se demuestra los múltiples beneficios de la calidad, mediante este

esquema es posible comprender las ventajas que implica la filosofía Deming: Si se

Gràfico 1 Reacción en Cadena.

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mejora la calidad se reducen los costos de no calidad al disminuir los reprocesos y

desperdicios, y esto originará que los precios de venta sean menores con un

consecuente incremento de los clientes y el mercado, situación que a su vez elevará

los rendimientos y utilidades tanto de las empresas como de los empleados. Al existir

mayores rendimientos se proporcionará una mayor posibilidad de expansión y

creación de nuevas inversiones y fuentes de trabajo. El ámbito de la reacción en

cadena va más allá de las empresas, ya que el crecimiento empresarial también

promueve el desarrollo económico de la sociedad, situación que se demuestra en el

caso de Japón.

DIAGRAMA DE FLUJO DEMING

Presenta un resumen integral de todos los factores que son indispensables en

el proceso de mejora continua, que inicia y concluye con la satisfacción de las

necesidades del cliente, para Deming el cliente es el factor clave en el proceso.

Gràfico 2 El diagrama de flujo de Deming.

Deming considera a la calidad como un proceso integral ya que abarca todas

las actividades de producción y de servicio; enfatiza la importancia del cliente

Diseño y Rediseño Proveedores de Investigación de

Materiales y Equipos Consumidores Recepción y Consumidores A Prueba de Materiales Distribución B Producción, montaje, inspección

C

D Pruebas de Procesos máquinas, métodos y costos

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externo y el cliente interno como elementos fundamentales en el proceso de mejora

continua.

ESPIRAL DE MEJORA CONTINUA

Deming postula que la baja calidad significa altos costos, ya que entre el 15%

y 40% de los costos de fabricación se deben a desperdicios de esfuerzo humano,

tiempos de máquina y al uso improductivo de los materiales

Gràfico 3 Espiral de mejora Continúa

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CICLO PHEA

Planificar, hacer, ejecutar y actuar. Este ciclo muestra las etapas para lograr la

mejora continua

Planear, planificar en decidir las acciones necesarias para prevenir, controlar

y eliminar las variables que originan las diferencias entre las necesidades del cliente y

la ejecución del proceso.

Hacer, significa llevar el plan a la acción previos ensayos, para observar el

comportamiento en la manipulación de las variables. Los ensayos deben efectuarse en

un laboratorio, para esto será necesario educar a todo el personal.

Ejecutar, aplicar el análisis estadístico al nuevo proceso para determinar la

reducción de las desviaciones.

Actuar: Esta fase supone poner en práctica las modificaciones detectadas en la

fase anterior disminuyendo las diferencias entre las necesidades del cliente y la

ejecución del proceso.

Los catorce pasos Deming llegó a la conclusión de que lo que se necesitaba era

una filosofía básica de administración que fuera compatible con los métodos

Actuar Planear

Ejecutar Hacer

r

Gràfico 4 El Ciclo PHEA.

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estadísticos. A esta filosofía Deming la bautizó los catorce pasos imprescindibles para

lograr la mejora continua:

1) Crear constancia en el propósito de mejorar: Una vez de que el objetivo

primordial de la organización sea la obtención de utilidades, su misión debe ser

permanecer en el mercado y proporcionar empleo por medio de la innovación, la

investigación y el constante mejoramiento; de esta manera, las utilidades se generarán

implícitamente.

2) Adoptar la filosofía de absoluto rechazo a permitir defectos: Para eliminar la

tolerancia frente a un trabajo deficiente y a un mal servicio, se requiere de una

filosofía, en la que los errores y la ineficiencia sean inadmisibles. Lo anterior se logra

mediante el compromiso de todos los miembros de la organización en la obtención de

la calidad, entendida como superar las necesidades y expectativas del cliente a lo

largo de la vida útil del producto o servicio.

3) Eliminar la Inspección: La inspección rutinaria de 100% equivale a planificar

y aceptar los defectos, a reconocer que el proceso no se lleva a cabo correctamente, y

que la empresa no tiene la capacidad para cumplir las especificaciones. La calidad no

se debe basar en la inspección, sino en la prevención y la mejora continua.

4) Acabar con la práctica de contratar proveedores basándose exclusivamente

en el precio: Sin medidas de calidad adecuadas, la empresa sólo se orienta a

seleccionar los proveedores que otorguen los precios más bajos, lo que origina

consecuencias atroces: baja calidad en la producción y elevados costos de no calidad.

Para adquirir insumos de calidad es necesario establecer una relación a largo plazo

con el proveedor y capacitarlo para que se comprometa a poner materiales de óptima

calidad.

5) Mejorar continuamente y por siempre el sistema de producción y de

servicio: el mejoramiento no se logra de buenas a primeras. La gerencia está obligada

a buscar continuamente los métodos para reducir el desperdicio y mejorar la calidad.

Esta responsabilidad corresponde tanto al trabajador como a la dirección; para

mejorar el proceso se requiere mejorar continuamente la calidad en todas las

actividades y reducir las variaciones.

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6) Instituir métodos modernos de capacitación en el trabajo en todos los

niveles: Con mucha frecuencia los trabajadores han aprendido sus funciones de otro

trabajador que nunca fue entrenado apropiadamente, de esta manera, no pueden

desempeñar su trabajo porque no se les ha capacitado. Deming propone diferentes

tipos de capacitación en una empresa: conocimiento de los 14 puntos, inducción,

capacitación de los supervisores y especificaciones operacionales de su labor,

conocimiento del proceso y participación del proceso y participación del proveedor y

cliente.

7) Instituir el Liderazgo: La tarea de la dirección no consiste en supervisar sino

en eliminar todas las barreras que impiden que el trabajador se sienta orgulloso del

trabajo se sienta orgulloso del trabajo, además de preparar bien al personal para que

realice bien su trabajo.

8) Erradicar el temor: Muchos empleados temen hacer preguntas aun cuando no

entienden en qué consiste el trabajo. La pérdida económica producida por el temor es

impresionante, para mejorar la calidad y la productividad es necesario que la gente se

sienta segura. Algunas de las causas por las que el trabajador pude sentir temor son:

posibilidad de perder el empleo, evaluación del desempeño, ignorancia, de las metas

de la empresa, mala supervisión, falta de definiciones operacionales, desconocimiento

del cargo, producto o especificaciones, incumplimiento y malos procedimientos de

inspección.

9) Derribar las barreras existentes entre distintos departamentos en las áreas

de staff: Con frecuencia, las áreas staff y los departamentos compiten entre sí o tienen

metas opuestas, no trabajan en equipo para resolver los problemas o para preverlos, y

lo que es peor, las metas de un área se contraponen a las de otras. La única manera de

incrementar la calidad es mediante un sistema integral en el que participen todos los

miembros de la organización para trabajar en equipo con la finalidad de prever fallas

y eliminarlas.

10) Eliminar los lemas, las exhortaciones y los carteles: Éstos nunca le sirvieron

a nadie para hacer un buen trabajo, piden aumentar la productividad, pero no enseñan

métodos de mejora. Demostrar avances o mejoras con gráficos de control, capacitar

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en el uso de métodos y procesos son alternativas realmente adecuadas para

incrementar la productividad.

11) Utilizar métodos estadísticos para mejorar continuamente la productividad y

la calidad: La capacitación en la utilización de herramientas estadísticas para mejorar

la calidad es indispensable. Lograr la mejora continua requiere la utilización de

herramientas estadísticas que facilitan la supervisión y proporcionan información real

al trabajador, de tal forma que se identifican las características del proceso.

12) Fomentar el orgullo por el trabajo: El orgullo de la gente por hacer bien su

trabajo trae consigo múltiples ventajas, algunas de las más importantes son: la

productividad, lealtad, entusiasmo, interés por el trabajo, por la calidad, y espíritu de

equipo. Para fomentar el orgullo por el trabajo, la empresa deberá definir

descripciones de puestos, suministrar herramientas, métodos y materiales adecuados,

capacitar al trabajador, cubrir sus necesidades primordiales, concientizarlo acerca de

la importancia de su trabajo y establecer sistemas, procesos y un clima organizacional

que propicien un sentimiento de logro y la felicidad por el trabajo bien hecho.

13) Establecer un vigoroso programa de educación y automejora: Tanto la

gerencia como los empleados tendrán que ser entrenados en el empleo de los nuevos

métodos, incluyendo el trabajo en equipo y las técnicas estadísticas.

La educación y la capacitación comprenden los siguientes tópicos:

La filosofía, la misión y las políticas y metas de la organización.

Técnicas estadísticas básicas.

Técnicas de calidad. Método Deming, misión y filosofía y aplicaciones

estadísticas, diseño de experimentos, planes de muestreo, filosofía de empresa y

sindicalismo, gráficos de control y herramientas de control.

14) Tomar medidas para lograr la transformación: La gerencia deberá adoptar

un compromiso permanente con la calidad, desarrollar un equipo de altos ejecutivos y

elaborar un plan de acción para lograr la mejora continua.

La filosofía Deming provee un marco consistente para manejar la

organización como un cuerpo integrado, en donde la fuerza impulsadota es la calidad,

mediante el mejoramiento incesante de todos los procesos.

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SISTEMA DE VARIABLES

Las variables constituyen un elemento cambiante capaz de ser medido en un

determinado momento, al respecto Hernández, Fernández y Baptista (2006), lo

definen como “una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de

medirse u observarse”; y puede ser aplicado a personas u otros seres vivos, objetos,

hechos, y fenómenos los cuales adquieren diferentes valores en determinadas

circunstancias.

A los efectos de esta investigación y partiendo del objetivo general, el cual es

analizar la metodología lean manufacturing como herramienta para el mejoramiento

continúo en las empresas del sector metalmecánico del Estado Yaracuy, se tiene

como variable general Mejoramiento Continuo.

El Mejoramiento continuo viene a ser el centro de la investigación, es decir, a

partir de él surgen cada una de las interrogantes que nos llevan al análisis de los

diferentes factores que intervienen en los procesos productivos de las empresas

productoras de cadenas agroindustriales del Estado Yaracuy, y las herramientas

existentes que pueden ser aplicadas para minimizar los costos, el tiempo de entrega,

sin desmejorar la calidad de los productos.

Objetivos Específicos de la Investigación:

1) Describir y diagnosticar el proceso productivo seleccionado en Industrias

Uzi, C.A.

En este objetivo se realizara un diagnostico del sistema de productivo

utilizado por la empresa metalmecánica, productora de cadenas agroindustriales,

verificando todos los procesos en su sistema productivo tanto estratégica como de

control de las operaciones productivas.

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Las dimensiones del sistema productivo van a ser el control de los procesos

productivos y la medición de la satisfacción del cliente.

2) Caracterizar según la metodología Lean Manufacturing, las herramientas

que serán utilizadas para el mejoramiento continuo.

Para el desarrollo de este objetivo se examinan los mecanismos utilizados por

la empresa productora de cadenas agroindustriales para garantizar la efectividad de

sus operaciones y la buena utilización de sus recursos materiales y humanos,

buscando la eliminación del despilfarro como en sobre-procesamiento y despilfarro

en transporte, entre otros. Logrando así la satisfacción del cliente y buenos resultados

económicos para las empresas. Esta exploración comprende un aspecto relacionado

con los controles de los procesos productivos y las estrategias utilizadas para el logro

de los objetivos planteados relacionados con la satisfacción del cliente.

3) Definir políticas y lineamientos de reducción de costos basados en un

programa de mejoramiento continuo.

Este objetivo, permite identificar las herramientas la metodología Lean

Manufacturing que pueden ser utilizadas para el mejoramiento continuo aplicado en

los procesos productivos de la empresa metalmecánica productora de cadenas

agroindustriales del estado Yaracuy; es decir, definir mediante el análisis del material

bibliográfico y de la información obtenida en el proceso de recolección de datos, a

través entrevistas personales y cuestionarios, que herramientas de la metodología

pueden ser utilizados por este tipo de organización.

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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

Variables General Variable Especifica Dimensión Indicador Fuente Ítem del

Instrumento Instrumento de recogida

de datos

Mejoramiento continuo

Describir y diagnosticar el proceso productivo seleccionado en Industrias Uzi, C.A.

Sistema Productivo

Actividades de control

Director de operaciones

Del 1 al 10

Revisión de documentos

Satisfacción del cliente

Evaluación Externa

Observación Directa Cuestionarios

Caracterizar según la metodología Lean Manufacturing, las herramientas que serán utilizadas para el mejoramiento continuo.

Eliminación del Despilfarro

por sobreproducción por Esperas por Transporte por Inventarios por sobre procesamiento. Por movimientos por productos defectuosos

Directivos de la Organización Reportes de

planes de

desarrollo

Del 11 al 18

Revisión de documentos

Observación Directa

Cuestionario

Definir políticas y lineamientos de reducción de costos basados en un programa de mejoramiento continuo.

Mejoramiento Continuo

Mejora del proceso

Del 19 al 26 Observación Directa Cuestionario

Satisfacción del cliente

Reducción de costos

Tabla 1. Operacionalización de Variables

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CAPITULO III

MARCO METODOLOGICO

DISEÑO Y NATURALEZA DE LAINVESTIGACIÓN

El presente trabajo tiene como objeto el análisis de la Metodología Lean

Manufacturing para el Mejoramiento Continuo en las empresas metalmecánicas del estado

Yaracuy. El tipo de investigación es de naturaleza descriptiva por cuanto se analiza el

comportamiento de las variables. Según Hernández eat al (2006) define “la investigación

descriptiva busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier

fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o población” (p.103)

Es un estudio de enfoque cuantitativo, que utiliza un diseño para la obtención de

información de tipo no experimental, debido a que se estudia el comportamiento de las

variables sin que el investigador tenga incidencia en su comportamiento. Según Hernández

eat al (2006), se define como “Estudio que se realiza sin la manipulación deliberada de

variables y en los que solo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después

analizarlos” (p. 205).

Así pues, es importante acotar, que las investigaciones descriptivas, por lo general,

dan la oportunidad de poner de manifiesto los conocimientos teóricos y metodológicos

enmarcados en el contexto de los objetivos a desarrollar, dando paso a la elaboración de

temas de estudio que puedan servir de base a investigaciones futuras.

De acuerdo al mencionado autor, una vez que se precisa el planteamiento del

problema y se define el alcance de la investigación, el investigador debe visualizar la

manera práctica y concreta de responder a las preguntas de investigación, además de cubrir

los objetivos fijados. Esto implica seleccionar o desarrollar uno o más diseños de

investigación y aplicarlos al contexto particular de su estudio. El término diseño se refiere

al plan o estrategia concebida para obtener la información que se desea.

Con base a lo anterior; el referido autor, menciona que los diseños de investigaciones

transeccionales o transversales, recopilan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su

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propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado.

Es como tomar una fotografía de algo que sucede. Puede abarcar varios grupos o subgrupos

de personas, objetos o indicadores, así como diferentes comunidades, situaciones o eventos.

Asimismo, cita el autor, que:

El propósito de un diseño transeccional es indagar en la incidencia de las modalidades o niveles de una o más variables en una población. El procedimiento consiste en ubicar en una o diversas variables a un grupo de personas u otros seres vivos, objetos, situaciones, contextos, fenómenos, comunidades; y así proporcionar su descripción. Son, por lo tanto, estudios puramente descriptivos y cuando establecen hipótesis, estás también son descriptivas. (p.210)

En este sentido, la investigación presenta un diseño transeccional, pues pretender

identificar que herramientas de la metodología lean manufacturing se aplican para el

mejoramiento continuo en las empresas del sector metalmecánico del estado Yaracuy; para

lo cual se enfoca en un estudio de tipo exploratorio y descriptivo, fundamentándose en la

indagación bibliográfica.

POBLACIÓN La población en una investigación, lo constituye la unidad de análisis sobre qué o

quiénes se van a recolectar los datos, en relación a lo planteado y al alcance del estudio.

Para Hernández eat al (2006), “una vez que se ha definido cuál es la unidad de

análisis, se procede a delimitar la población que va a ser estudiada y sobre la cual se

pretende generalizar los resultados. Así una población es, de acuerdo al citado autor, el

conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones”. (p. 238) Es

preferible establecer con claridad las características de la población, con la finalidad de

delimitar cuáles serán los parámetros muéstrales.

La población de empresa metalmecánica productora de cadenas agroindustriales del

estado Yaracuy está constituida por los procesos productivos para la fabricación de sus

diferentes productos, los cuales varían según las características y especificaciones del

cliente.

Según el citado autor, la delimitación de las características de la población no sólo

depende de los objetivos del estudio; sino de otras razones prácticas. Un estudio no será

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mejor por tener una población mas grande; la calidad de un trabajo investigativo estriba en

delimitar claramente la población con base al planteamiento del problema. Las poblaciones

deben situarse claramente en torno a sus características de contenido.

MUESTRA La muestra es la selección del subgrupo de la población de la cuál se toman los datos

la cual debe ser representativa de dicha población

Para Hernández eat al (2006),

Para seleccionar una muestra, lo primero que hay que hacer es definir la unidad de análisis (personas, organizaciones, periódicos, comunidades, situaciones, eventos, etc). El sobre qué o quiénes se van a recolectar datos dependen del planteamiento del problema a investigar y de los alcances del estudio. (p.236)

La muestra tomada para el alcance de los objetivos propuestos en la presente

investigación es el proceso productivo de la cadena 102B, la cual por ser una muestra

pequeña no significa en primer lugar que los resultados obtenidos no sean relevantes, ya que

el proceso de fabricación de los diferentes tipos de cadena son los mismos, aunque el

producto varíe en características, ya que los que la diferencia son la calidad del producto,

dimensiones y cantidad, y en segundo lugar las recomendaciones que de ella surjan pueden

ser aplicadas a otros productos.

RECOLECCIÓN DE DATOS. De acuerdo a Hernández eat al (2006),

Una vez seleccionado el diseño de investigación apropiado y la muestra adecuada, en relación al planteamiento del problema de estudio, la siguiente etapa en el proceso de investigación consiste en recolectar los datos pertinentes sobre los atributos, conceptos, cualidades o variables de los participantes, casos, sucesos, comunidades u objetos involucrados en la investigación. (p. 274)

Para el citado autor, el instrumento sintetiza en sí la labor previa del investigador,

resume los aportes del marco teórico al seleccionar datos que correspondan a los indicadores

y, por tanto a las variables y conceptos utilizados; y sintetiza a través de las técnicas de

recolección que se emplean, el diseño concreto escogido para el trabajo.

Hernández eat al (2006),

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La recolección de datos para el enfoque cuantitativo implica medir variables o conceptos, mediante la recolección de datos pertinentes sobre los atributos, conceptos, cualidades o variables de los participantes, casos, sucesos, comunidades u objetos involucrados en la investigación; implica elaborar un plan detallado de procedimientos que nos conduzcan a reunir datos con un propósito especifico, que consiste en definir claramente las fuentes de dónde se va obtener información y a través de qué medio se recolectaran los datos que deben reunir las requisitos de confiabilidad, validez y objetividad. (p.374)

En el presente trabajo para la obtención de los datos se realizó mediante la

aplicación de un cuestionario, comprendido de veintiséis ítems de preguntas cerradas y

abiertas; está dividido en dos sesiones; una dirigida a la gerencia de producción de las

empresas metalmecánicas del estado Yaracuy y la otra dirigida a la gerencia de

administración.

El cuestionario según Hernández eat al (2006),

Es un instrumento para recolectar datos que consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir. El mismo está constituido por una serie de preguntas que pueden ser cerradas o abiertas…Las preguntas cerradas son aquellas que tienen opciones de respuesta previamente delimitadas…y las preguntas abiertas en cambio no delimitan de antemano las alternativas de respuesta ya que el número de categorías de respuesta es muy elevado. (p.310)

Además del uso del Cuestionario, también se hizo uso de la observación directa el

cual la llevo a cabo el investigador al dirigirse a las empresas seleccionadas dentro de la

unidad de análisis, el cual le permitió constatar de primera fuente el proceso productivo de

las empresas metalmecánicas productoras de cadenas agroindustriales del estado Yaracuy.

ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS El análisis constituye un proceso que involucra la clasificación, procesamiento,

ordenamiento e interpretación de la información obtenida durante la recopilación de datos,

para con esto llegar a conclusiones especificas en relación al objeto de estudio y las

interrogantes planteadas.

El propósito del análisis es resumir las observaciones llevadas a cabo de forma tal

que proporcionen respuestas a las interrogantes de investigación.

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En esta investigación, una vez aplicada el instrumento cuestionario a los directivos

de las empresas de la unidad de análisis seleccionada, investigador la ordena de forma

sistemática las respuestas y opiniones dadas por las personas. Puesto que el instrumento

contenía preguntas abiertas, las opiniones aportadas fueron directamente utilizadas para el

análisis de la información.

Junto con la aplicación del instrumento las unidades de análisis facilitaron la entrega

de documentos de procesos internos de las compañías que fueron utilizados por el

investigador al momento de analizar la información recabada y lograr cumplir con los

objetivos planteados. La investigación pretende realizar el análisis de los datos obtenidos,

de acuerdo al siguiente procedimiento, el cual es planteado por Hernández eat al (2006),

Recibir los datos no estructurados y estructurarlos.

Darle estructura a los datos, lo que implica organizar las unidades, las categorías, los

temas y los patrones.

Describir las experiencias de las personas estudiadas bajo la óptica del investigador,

en su lenguaje y con sus experiencias.

Comprender en profundidad el contexto que rodea los datos.

Interpretar y evaluar unidades, categorías, temas y patrones.

Encontrar sentido a los datos en el marco del planteamiento del problema.

Relacionar los resultados del análisis con la teoría fundamentada.

En todo caso, el autor citado anteriormente, indica que la interpretación que se haga

de los datos diferirá de lo que podría realizar otros investigadores, lo cual no significa que

una interpretación sea mejor que otra, sino que cada quien posee su propia perspectiva. Es un

proceso sistemático, más no rígido, ni mecánico.

Finalmente, Hernández eat al (2006),

“afirman que más que seguir una serie de reglas y procedimientos concretos sobre cómo analizar los datos, el investigador construye su propio análisis. La interacción entre la recolección y el análisis nos permite mayor flexibilidad en la interpretación de los datos y adaptabilidad cuando se elaboran las conclusiones”. (P. 407)

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CAPITULO IV

ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos de la información proveniente

de la observación directa y la aplicación de los instrumentos a la muestra seleccionada, se

procede a ordenarlas e interpretarla de manera sistemática para permitir el cumplimiento de

cada uno de los objetivos descritos en el planteamiento del problema.

Para la mejor y más precisa comprensión se presenta el análisis de la información

obtenida de la observación directa, seguido del análisis de los resultados de las entrevistas

realizadas al personal de la empresa.

RESEÑA HISTORICA DE INDUSTRIAS UZI, C.A.

Industrias Uzi, C.A. fue fundad en febrero de 1.997, nace de la unión de un grupo

familiar interesados en poder ayudar a resolver las necesidades que tenían la gran mayoría

de las empresas del sector agroindustrial, específicamente los de azúcar en sus

transportadores de caña, bagazo, azúcar refino, entre otros. Al inicio se dedicaba a las

reparaciones de pequeños transportadores, cuando algún cliente les brindaba esa

oportunidad, hoy gracias a la misma se puede decir que Industrias Uzi, se dedica a la

fabricación de cadenas en aceros al carbono y aceros inoxidable. Hoy en día se ofrecen

productos y servicios que compiten en calidad y precio con los productos que ofrecen las

empresas foráneas en este ramo. Teniendo como objetivo el desarrollo de nuevos productos

en diferentes sectores de la economía del país. Para la fabricación de los productos se

cuenta con una planta física, tecnología y personal altamente calificado en las diferentes

áreas en las que se lleva a cabo el proceso productivo. Para ello se selecciona la mejor

materia prima del mercado nacional e internacional seguido de un riguroso control de

calidad que garantiza que los productos fabricados cumplen satisfactoriamente con las

especificaciones técnicas del cliente.

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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA EMPRESA

La empresa ofrece diversidad en tipos de cadenas transportadores, las cuales van

dirigidas al sector agro-industrial resaltando como clientes potenciales los centrales

azucareros, además de poseer casi la totalidad del sector azucarero se han agregado

numerosas empresas como es el caso de embotelladoras, cementeras, asfaltadoras, y

actualmente la empresa está incursionando en un nuevo mercado como el de fertilizantes,

embutidos, cereales, entre otros.

Es importante resaltar que para la fabricación de las cadenas transportadoras, se

utiliza una materia prima de alta calidad como lo es el acero al carbono 5160,4140, y aceros

inoxidables 304 y 420, cabe destacar que para los laterales se utilizan pletinas y para los

bujes y pasadores, redondos calibrados. Para la adquisición esta materia prima la empresa

cuenta con proveedores nacionales e internacionales, entre las cuales se encuentran las

siderúrgicas, y otras empresas que se dedican a la compra y venta de aceros. A pesar de

contar con proveedores nacionales estos poseen una limitante, y es que solo cuentan con un

stock de redondos lo que obliga a adquirir las pletinas en el mercado internacional.

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO

La empresa objeto de estudio, se dedica a la fabricación de cadenas agroindustriales,

por órdenes específicas, para el cual mantienen un proceso estándar, que le permite conocer

cada uno de los pasos por los cuales fluye la transformación de la materia prima al producto

final y la cantidad de material a utilizar por tipo de producto.

Según el cuestionario aplicado al personal directivo de esta empresa, se pudo

verificar la existencia de controles previos al proceso productivo, el cual consiste en la

verificación de la disponibilidad de materia prima e insumos necesarios para el inicio de

cada orden especifica de trabajo.

Por otro lado, la empresa mantiene un sistema de producción por encargo (orden

específica). Sólo después del contrato o del encargo de un determinado producto es que la

empresa produce para el cliente, atendiendo especificaciones del cliente, la cual puede

variar en cuanto a: dimensiones, calidad y resistencia de cada producto por su uso; son estas

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características las que han permitido a estas empresas producir cada producto atendiendo a

las necesidades de cada cliente.

Por lo que cada modelo de cadena se convierte en un producto que atiende a la

necesidad y característica de la solicitud. Esto origina que cada solicitud, de origen al

proceso de un producto diferente. Dando a las empresas una visión más clara para la

creación de planes estratégicos mejorando cada proceso productivo en busca de la

reducción de costos, sin desmejorar la calidad del producto y la satisfacción del cliente.

Se puede señalar que el sistema de producción le permite a estas empresas realizar

su programación operativa y estratégica a corto, mediano y largo plazo.

Para cumplir con los objetivos propuestos se hizo uso de la observación directa lo

que permitió constatar de primera fuente el proceso productivo de la empresa

metalmecánicas productoras de cadenas agroindustriales del estado Yaracuy.

En la Tabla 2 se muestra un ejemplo de la lista de productos

que produce la empresa industrias UZI, los cuales se han realizado de acuerdo a las

solicitudes de los clientes.

Nombre Código Unid. /

med.

Cadena 2184 Mts.

Cadena ER922 Mts.

Cadena RO635 Mts.

Cadena CR70 Mts.

Cadena 6238 Mts.

Cadena 53R Mts.

Cadena V1003 Mts.

Cadena T105 Mts.

Cadena 2103 Mts.

Cadena 1796 Mts.

Cadena 2124 Mts.

Cadena C111 Mts.

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Cadena 9060 Mts.

Cadena 2614 Mts.

Cadena C191 Mts.

Cadena 102B Mts.

Cadena WHX124HD Mts.

Tabla 2. Listado de productos

El cambio de especificaciones por uso a cada uno de los productos señalados en el

cuadro anterior, producirá una variación en la materia prima, por consiguiente variara el

proceso productivo de cada uno de los componentes y el tiempo de fabricación, factor que

incide directamente en el tiempo de entrega del producto, lo que genera una planificación

operacional para cada uno.

PROCESO DE FARICACIÓN DE CADENAS AGROINDUSTRIALES Para dar cumplimiento a los objetivos propuestos se describe el proceso productivo

de uno de los principales productos fabricados por la empresa, Cadena 102B la cual está

conformada por una serie de componentes que deben ser fabricados por separados con

procesos productivos y materia prima diferentes, una vez fabricados cada uno estos

componentes se pasa al proceso de armado de la cadena.

PROCESOS DE FABRICACIÓN DE COMPONENTES

A continuación, se muestran las tablas con los procesos de fabricación de cada uno

de los componentes que se requieren para producir 100 metros de cadena 102B.

Los componentes requeridos son:

Componentes Cantidad en Piezas

Laterales Internos 986

Laterales Externos 493

Bujes 986

Pasadores 986

Tabla 3. COMPONENTES

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COMPONENTE: LATERALES INTERNOS Materia Prima Pletina 6” x 3/8 Longitud 6m Proceso Nº 1 Corte del Lateral Maquinaria Pantógrafo Operadores 1 Operador 3 Ayudantes para cargar pletina Tiempo de Producción 40 Pzs /Hora

Descripción del Proceso Retiran la materia prima del almacén

Trasladan al área de oxicorte

Coloca sobre la mesa de trabajo

Cuadran la plantilla de corte de lateral adecuada

Verifican que la pletina este en la posición pertinente.

Realiza el corte del primer lateral

Verifica que posea las medidas ideales

Procede a cortar las piezas

Recoge las piezas.

Traslada las piezas al área de escoriado.

Proceso Nº 2 Escoriado Maquinaria Martillo Operadores 1 Operador Tiempo de Producción 180 Pzs /Hora

Descripción del Proceso Remueve el material que sobra producto de la fundición del metal.

Se retira el material martillando el lateral.

Traslada las piezas al área de esmeril

Proceso Nº 3 Esmerilado Maquinaria Esmeril Operadores 1 Operador Tiempo de Producción 120 Pzs /Hora

Descripción del Proceso la pieza pasa por el disco de esmeril con la finalidad de eliminar filos y dar el

acabado final al lateral.

Traslada el área de prensa

Proceso Nº 4 Perforación de Eslabón Maquinaria Prensa Nº 2 Operadores 1 Operario 3 Ayudantes

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Tiempo de Producción 250 Pzs /Hora Descripción del Proceso

Organizan en las mesas de calentamiento.

Cuadran el troquel y punzón adecuado para perforar.

Realizan la primera perforación, calientan el lateral hasta que alcance unos 400 ºC

Es llevado a la prensa, la acciona y de este modo se realiza la perforación.

Se deja enfriar la pieza por unos 20 minutos

Se mide para verificar las medidas.

Si hace falta algún ajuste se corrige

Verifica de nuevo hasta obtener las medidas estándar.

Se perforan todos los laterales requeridos

Trasladan piezas a la prensa Nº 2.

Proceso Nº 5 Perforación de Eslabón II Maquinaria Prensa Nº 2 Operadores 1 Operario 3 Ayudantes Tiempo de Producción 300 Pzs /Hora

Descripción del Proceso El Operador cuadra en la prensa el paso de la cadena

Montan de nuevo los laterales en las mesas.

Cuadra el paso.

Ordenan los laterales.

Calientan un lateral.

Perforan el lateral se espera unos 20 minutos que se enfríe.

Verifican las medidas si le hace falta ajustar alguna se corrige.

Perfora una nueva hasta obtener la medida estándar.

Una vez que tiene el lateral con las medidas ideales se perforan los laterales

requeridos.

Traslada los laterales hasta el área de horno.

Proceso Nº 6 Destencionamiento

Maquinaria Hornos Eléctricos Operadores 1 Operardor Tiempo de Producción 70 Pzs /Hora

Descripción del Proceso

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Separan las piezas en grupos de 70 laterales.

Verifica con la pistola que el horno se encuentre en 800ºC

Introduce una cochada (grupo de 70 laterales), durante una hora exacta.

Sacan las piezas del horno y esperan a que se enfríen al aire libre (una hora

aproximadamente en enfriar)

Trasladan las piezas al área de pintura.

Proceso Nº 7 Pintura Maquinaria Caja de Pintura Operadores 1 Ayudante

Tiempo de Producción 300 Pzs /Hora

Descripción del Proceso Verifica que los laterales estén totalmente fríos.

Coloca los laterales en los ganchos de pintura

Introduce los laterales en la caja de pintura.

Los saca y la guinda en una viga para que al aire libre se sequen, así se hace con

cada uno de los laterales.

Traslada al área de armado.

Tabla 4. Laterales internos.

COMPONENTE: LATERALES EXTERNOS Materia Prima Pletina 6” x 3/8 Longitud 6m Proceso Nº 1 Corte del Lateral Maquinaria Pantógrafo Operadores 1 Operador

3 Ayudantes para cargar pletina Tiempo de Producción 40 Pzs /Hora

Descripción del Proceso Retiran la materia prima del almacén

Trasladan al área de oxicorte

Coloca sobre la mesa de trabajo

Cuadran la plantilla de corte de lateral adecuada

Verifican que la pletina este en la posición pertinente.

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Realiza el corte del primer lateral

Verifica que posea las medidas ideales

Procede a cortar las piezas

Recoge las piezas.

Traslada las piezas al área de escoriado.

Proceso Nº 2 Escoriado Maquinaria Martillo Operadores 1 Operador Tiempo de Producción 180 Pzs /Hora

Descripción del Proceso Remueve el material que sobra producto de la fundición del metal.

Se retira el material martillando el lateral.

Traslada las piezas al área de esmeril

Proceso Nº 3 Esmerilado Maquinaria Esmeril Operadores 1 Operador Tiempo de Producción 120 Pzs /Hora

Descripción del Proceso la pieza pasa por el disco de esmeril con la finalidad de eliminar filos y dar el

acabado final al lateral.

Traslada el área de prensa

Proceso Nº 4 Perforación de Eslabón Maquinaria Prensa Nº 2 Operadores 1 Operario

3 Ayudantes Tiempo de Producción 250 Pzs /Hora

Descripción del Proceso Organizan en las mesas de calentamiento.

Cuadran el troquel y punzón adecuado para perforar.

Realizan la primera perforación, calientan el lateral hasta que alcance unos 400 ºC

Es llevado a la prensa, la acciona y de este modo se realiza la perforación.

Se deja enfriar la pieza por unos 20 minutos

Se mide para verificar las medidas.

Si hace falta algún ajuste se corrige

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Verifica de nuevo hasta obtener las medidas estándar.

Se perforan todos los laterales requeridos

Trasladan piezas a la prensa Nº 2.

Proceso Nº 5 Perforación de Eslabón II Maquinaria Prensa Nº 2 Operadores 1 Operario

3 Ayudantes Tiempo de Producción 300 Pzs /Hora

Descripción del Proceso El Operador cuadra en la prensa el paso de la cadena

Montan de nuevo los laterales en las mesas.

Cuadra el paso.

Ordenan los laterales.

Calientan un lateral.

Perforan el lateral se espera unos 20 minutos que se enfríe.

Verifican las medidas si le hace falta ajustar alguna se corrige.

Perfora una nueva hasta obtener la medida estándar.

Una vez que tiene el lateral con las medidas ideales se perforan los laterales

requeridos.

Traslada los laterales hasta el área de horno.

Proceso Nº 6 Destencionamiento

Maquinaria Hornos Eléctricos Operadores 1 Operardor Tiempo de Producción 70 Pzs /Hora

Descripción del Proceso Separan las piezas en grupos de 70 laterales.

Verifica con la pistola que el horno se encuentre en 800ºC

Introduce una cochada (grupo de 70 laterales), durante una hora exacta.

Sacan las piezas del horno y esperan a que se enfríen al aire libre (una hora

aproximadamente en enfriar)

Trasladan las piezas al área de pintura.

Proceso Nº 7 Pintura Maquinaria Caja de Pintura

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Operadores 1 Ayudante

Tiempo de Producción 300 Pzs /Hora

Descripción del Proceso Verifica que los laterales estén totalmente fríos.

Coloca los laterales en los ganchos de pintura

Introduce los laterales en la caja de pintura.

Los saca y la guinda en una viga para que al aire libre se sequen, así se hace con

cada uno de los laterales.

Traslada al área de armado.

Tabla 5. Laterales Externos

COMPONENTE: BUJES Materia Prima: Redondo de 1” (4140) L= 6m

Proceso Nº 1 Mecanizado de Bujes Maquinaria: Sierra Cinta, Torno CNC

Operadores: 1 Operador y 1 Ayudante

Tiempo de Producción 30 P/h

Descripción del proceso Retira la materia prima en almacén

Trasladan hacia la sierra cinta.

Cortan la barra a 3mts.

Trasladan la barra hasta el alimentador del torno.

Configuran el torno con el programa que va a ejecutar ajustando los insertos y

herramientas a las dimensiones de la pieza.

Realizan una simulación donde verifica que se ejecute correctamente.

Inicia la producción de la cantidad de bujes requeridos.

Espera cuando es necesario colocar las barras en el alimentador y cambiar los

insertos.

Traslada las piezas al área del horno paralelo.

Proceso Nº 2 Bisel

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Maquinaria: Torno Paralelo

Operadores: 1 Operador

Tiempo de Producción 40 B p/h

Descripción del proceso

Coloca en un dispositivo en el plato del torno donde con la ayuda de una cuchilla

orientable le elimina los bordes cortantes que posea la pieza y de este modo darle

un mejor acabado de la pieza.

Traslada las piezas al mandrilador.

Proceso Nº 3 Chaflanado

Maquinaria: Mandrinadora

Operadores: 1 Operador

Tiempo de Producción

Descripción del proceso Cuadra el dispositivo a utilizar según la medida del buje.

Cuadra los discos de cortes según las medidas del plano.

Hacer el chaflán de los bujes hasta culminar con la cantidad requerida.

Traslada las piezas al horno a gas.

Proceso Nº 4 Temple

Maquinaria: Horno a Gas

Operadores: 1 Operador

Tiempo de Producción

Descripción del proceso Verifica que se cumplan todas las condiciones de tratamiento térmico (temperatura

830 ºC y gas propano 2L/m3 y medio de enfriamiento el aceite).

Traslada al laboratorio y mide la dureza inicial de la pieza en el durómetro.

Registra en la hoja de control.

Lleva al horno la primera cochada (grupo de 120 piezas) por 40 min.

Descarga las piezas que están en el horno en el tanque de aceite.

Deja reposar por 20 min.

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Saca las piezas del tanque.

Limpia las piezas.

Traslada una muestra representativa para el laboratorio donde se verifica que

obtengan una dureza entre 58 y 60 HC.

En caso de no alcanzar la dureza requerida se aparta para reprocesarla.

Cumple con los parámetros se efectúa el tratamiento de todos los bujes

manteniendo un constante de todos los parámetros de calidad.

Proceso Nº 5 Revenido

Maquinaria: Horno a Gas

Operadores: 1 Operador

Tiempo de Producción 120 B p/h

Descripción del proceso

Establece la temperatura de revenido dependiendo de la dureza obtenida en temple

y la dureza que se desea obtener, el rango va desde 200 ºC a 450ºC.

Coloca la temperatura en el tablero de control para que la temperatura comience a

bajar, esto tarda aproximadamente 4 horas hasta que la temperatura se logra

estabilizar.

Verifica con la pistola de temperatura interna y si se encuentran en las condiciones.

Hace el revenido introduciendo 120 piezas por hora.

Saca las piezas del horno, las deja enfriar al aire libre aproximadamente por 1 hora.

Toma una muestra representativa.

Traslada a el laboratorio para verificar que posea una dureza entre 48 a 50 HC

En caso no que la cochada no cumple con los parámetros se rechaza y es dejada

para reprocesarla

Cumple se realiza la prueba de resistencia al buje para verificar que su calidad sea

optima.

Realiza el tratamiento de todos los bujes verificando siempre los parámetros.

Traslada al área de la granalla.

Proceso Nº 6 Limpieza

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Maquinaria: Granalla

Operadores: 1 Operador

Tiempo de Producción 120 B p/h

Descripción del proceso

Introduce en la granalla por una hora aproximadamente donde giran hasta quedar

libres de carbón, finalmente limpias se cuentan

Trasladan al área de armado

Tabla 6. Bujes

COMPONENTE: PASADOR

Materia Prima: Redondo de ¾” (4140) L= 6m Proceso Nº 1 Mecanizado

Maquinaria: Sierra Cinta, Torno CNC

Operadores: 1 Operador, 1 Ayudante

Tiempo de Producción 26 P p/h

Descripción del proceso

Retira la materia prima en almacén.

Trasladan hacia la sierra cinta.

Cortan la barra a 3mts ya que el alimentador del torno no admite una longitud

mayor de 3mts.

Trasladan la barra hasta el alimentador del torno.

Configuran el torno con el programa que va a ejecutar ajustando los insertos y

herramientas a las dimensiones de la pieza

Realiza una simulación donde verifica que se ejecute correctamente

Inicia la producción de la cantidad de pasadores requeridos y solo se hace pausa

cuando es necesario colocar las barras en el alimentador y cambia los insertos.

Traslada las al área de esmeril

Proceso Nº 2 Despuntar

Maquinaria: Esmeril

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Operadores: 1 Ayudante

Tiempo de Producción 120 P p/h

Descripción del proceso

Retiran el material de sobra desgastando la parte superior del pasador con el disco

de esmeril y así darle el acabado final para posteriormente ser trasladado al área

del horno.

Traslada las piezas hacia el área de los hornos.

Proceso Nº 3 Temple

Maquinaria: Horno a Gas

Operadores: 1 Operador Tiempo de Producción

Descripción del proceso Verifica que se cumplan todas las condiciones de tratamiento térmico (temperatura

830 ºC y gas propano 2L/m3 y medio de enfriamiento el aceite).

Traslada al laboratorio y mide la dureza inicial de la pieza en el durómetro.

Registra en la hoja de control.

Traslada al horno para la primera cochada (grupo de 120 piezas) por 40 min.

Descarga las piezas que están en el horno en el tanque de aceite y las deja reposar

por 20 min.

Saca las piezas del tanque la limpia.

Traslada una muestra representativa para el laboratorio donde se verifica que

obtengan una dureza entre 58 y 60 HC.

En caso de que la cochada no alcanza la dureza requerida se aparta para

reprocesarla.

Cumple con los parámetros se efectúa el tratamiento de todos los bujes

manteniendo un constante de todos los parámetros de calidad.

Proceso Nº 4 Revenido

Maquinaria: Horno a Gas

Operadores: 1 Operador

Tiempo de Producción 120 P p/h

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Descripción del proceso

Establece la temperatura de revenido dependiendo de la dureza obtenida en temple

y la dureza que se desea obtener, el rango va desde 200 ºC a 450ºC.

Coloca la temperatura en el tablero de control para que la temperatura comience a

bajar, esto tarda aproximadamente 4 horas hasta que la temperatura se logra

estabilizar.

Verifica con la pistola de temperatura interna y si se encuentran en las condiciones.

Hace el revenido introduciendo 120 piezas por hora.

Saca las piezas del horno y las deja enfriar al aire libre aproximadamente por 1

hora.

Toma una muestra representativa y la lleva al laboratorio para verificar que posea

una dureza entre 48 a 50 HC.

En caso de que la cochada no cumple con los parámetros se rechaza y es dejada

para reprocesarla.

Cumple se realiza la prueba de resistencia al pasador para verificar que su calidad

sea optima de igual forma se realiza el tratamiento de todos los bujes verificando

siempre los parámetros.

Traslada las piezas del tratamiento térmico al área de la granalla

Proceso Nº 5 Limpieza

Maquinaria: Granalla

Operadores: 1 Operador

Tiempo de Producción 120 P p/h

Descripción del proceso

Introduce las piezas en la granalla por una hora aproximadamente donde giran

hasta quedar libres de carbón, finalmente limpias se cuentan.

trasladan al área de armado Tabla 7 PASADOR

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Grafico 5. Proceso productivo

Gràfico 5 Proceso productivo

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IDENTIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL

Entre alguna de las actividades de control que se determinaron al conocer el proceso

productivo de la empresa se encuentran:

En la fabricación del componente Lateral interno, en el proceso Nº 1 del corte del

lateral, verifican que el lateral cumpla con las medidas requeridas, una vez verificado

proceden a la perforación de todos los laterales; actividad que se repite en el proceso Nº 4

perforación del eslabón se miden la piezas para verificar las medidas, luego proceden a

perforar los laterales requerido, en algunas casos las piezas no cumplen con los

requerimientos y deben reprocesarlos para realizar el ajuste hasta obtener las medidas

exactas, al igual que en el proceso Nº 5 perforación del eslabón Nº 2 se repite la

verificación de las medidas.

En el caso de los Bujes en el proceso Nº 1 mecanizado de Bujes, antes de iniciar la

producción con la primera cochada, se revisa la primera pieza, para verificar el

cumplimiento de las medidas, en caso de que cumpla se inicia el proceso para la

elaboración de las piezas requeridas. En el proceso Nº 4 Temple, toman una cantidad

aleatoriamente de las piezas y miden la dureza inicial con el durómetro, registran la dureza

alcanzada por la pieza y la trasladan nuevamente al área del horno y meten las piezas al

horno de la primera cochada.

Luego con esa primera cochada toman una muestra significativa, la llevan al

laboratorio, donde se verifica la dureza de las piezas. En este punto se puede generar un

reproceso ya que sí la pieza no cumple con la dureza requerida se debe repetir el proceso, lo

cual requiere tiempo, mano de obra y desgaste de la maquinaria, además del no

cumplimiento de los plazos preestablecidos.

La importancia de este proceso radica a que dependiendo de la dureza alcanzada por

el producto se define la calidad, es decir, la pieza puede ser más resistente y duradera.

En el proceso nº 5 el revenido, una vez que la máquina logra la temperatura que se

requiere, se verifica con la pistola de temperatura interna sí se encuentra en condiciones;

introducen la primera cochada, toman una muestra representativa y las llevan al laboratorio

para verificar que posea una dureza óptima. En caso de que no cumpla sucede lo mismo

que en proceso Nº 4, se origina un reproceso.

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En el caso de que cumpla se realiza una prueba de resistencia para verificar el

cumplimiento de los parámetros.

Las actividades de control para los Pasadores son muy similares a las realizadas a

los bujes, en los procesos de Mecanizado, Temple y Revenido.

Es importante resaltar que en los casos que las piezas no cumplan con los

parámetros establecidos en los procesos de temple y revenido se les debe aplicar un

recocido en el horno a la temperatura indicada por el fabricante, en el cual alcanzan la

dureza inicial del material, luego estas piezas son nuevamente sometidas al proceso de

temple y revenido, hasta que las piezas alcancen la dureza requerida

A continuación se presenta un cuadro resumen de las actividades de control,

explicadas anteriormente,

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Componentes Proceso

productivo

Actividad de

Control

Función Instrumento

Laterales Internos y Externos

Corte del lateral

Verificación de dimensiones

Comprobar que las medidas de los laterales correspondan a las especificaciones de la cadena

Calibrador (Pie de rey)

Perforación del eslabón

Verificación de la perforacióN

Comprobar que el diámetro de la perforación posea el ajuste necesario, para que el buje pueda ser ensamblado

Calibrador (Pie de rey)

Bujes y pasador

Mecanizado Verificación de las dimensiones

Comprobar que las medidas de las piezas correspondan a las especificaciones de la cadena

Calibrador (Pie de rey)

Temple Verificación de la dureza inicial y final.

Registro de la dureza alcanzada de las piezas y verificación de que la misma sea la apropiada según los parámetros establecidos.

Durómetro

Temple Selección de piezas

Separar las piezas que no cumplan con los parámetros, para ser reprocesadas y las que cumplan enviarlas al siguiente proceso.

Durómetro

Revenido Verificación de la temperatura interna del horno

Comparar la temperatura que indica el tablero del horno sea igual a la que señala la pistola térmica, y la misma debe ser igual a lo establecido en los catálogos para el proceso de revenido.

Pistola térmica.

Revenido Verificación de la dureza inicial y final.

Registro de la dureza alcanzada de las piezas y verificación de que la misma sea la apropiada según los parámetros establecidos.

Durómetro

Revenido Selección de piezas

Separar las piezas que no cumplan con los parámetros, para ser reprocesadas y las que cumplan enviarlas al siguiente proceso

Durómetro

Ensayo de resistencia

Analizar la carga máxima que admite la pieza antes de fracturar

Prensa hidráulica

Tabla8. Actividades de control

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Estas empresas, aunque ya han logrado un porcentaje alto de tecnificación en los

procesos requieren de mano de obra calificada para el manejo y control de sus equipos y

perfeccionamiento de los procesos; en este sentido, la preparación y desarrollo integral del

recurso humano es un factor importante para el logro de los objetivos organizacionales.

Estas empresas poseen un proceso productivo que les ha permitido coordinar y

controlar cada paso del proceso, es por esto que mantienen un mecanismo de control antes

del inicio en serie de cada parte del producto que requiere mayor control por poseer

probabilidades de generar diferencias en las medidas y características establecidas por el

cliente al momento de solicitar el producto. Una diferencia en las medidas, generaría

perdida de material, tiempo de producción, debido a que cada producto que se elabora

posee características y dimensiones diferentes por su uso.

IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS DESPILFARROS QUE ORIGINA

EL PROCESO:

Para el control o eliminación de las fallas en los productos se hace necesario una

planificación orientada a la mejora de los procesos, a la reducción de los costos y a la

satisfacción del cliente, así lo afirman los directivos de las empresas en estudio. Además,

señalan que; dicha planificación tendría que hacerse a corto, mediano y largo plazo, ya que

cada tipo de despilfarro obedece a un tipo diferente de circunstancia que debe ser analizado

de manera individual de acuerdo al grado de ocurrencia dentro de las organizaciones, en

este sentido, se va a analizar cada uno de acuerdo a su ocurrencia dentro de las empresas

objetos de estudio.

Los productos fabricados por estas empresas van dirigidos a los sectores azucareros,

agroindustrial, alimentación, cementero, embotelladoras y otras; la gran variedad de

consumidores a obligado a estas empresas a crear un proceso productivo estandarizado y

flexible que permite la elaboración de productos de calidad, que cubran las expectativas de

cada sector, satisfaciendo las necesidades y permitiendo la creación de nuevos productos

para los diferentes sectores.

Las piezas fabricadas están constituidas por varios componentes, entre ellos,

laterales, bujes y pasadores, cada uno tiene modelos diferentes, lo que significa que cada

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modelo puede ser fabricado para cada sector con medidas y materiales distintos, lo que

hace el producto flexible a las necesidades de cada sector.

Los procesos para la fabricación de los componentes, son procesos estandarizados

para cada modelo de componente, la variedad en tiempo de fabricación está condicionada

por las características particulares para cada pieza solicitada por cada cliente, la calidad o

tipo de material utilizado, y las destrezas y habilidades del trabajador.

Los puestos de trabajo están determinados por las etapas del proceso productivo; en

cada una de estas etapas se le agrega valor al producto, transformando la materia prima

hasta llegar al producto final. En este sentido, están determinados los puestos de trabajo en

cada una de las etapas de transformación de la materia prima hasta el producto final.

La calidad del producto está ligado directamente a la habilidad y destreza del

trabajador; en este sentido, estas empresas mantienen personal especializado para cada

etapa del proceso, ya que para se utilizan maquinarias diferentes que requieren un operador

especializado para cada uno; sin embargo, por ser trabajos mecánicos, todos y cada uno de

los trabajadores están capacitados para suplir la ausencia de otro en el manejo de las

maquinarias.

Dentro de laguna de algunas de las causas de despilfarro a los que hicieron mención

en el cuestionario se encuentran:

Despilfarro por Sobre-Procesamiento: ellos dicen que; “en el control previo se

verifica la existencia de la materia prima, las características individuales a cada producto

solicitado, las condiciones de las maquinarias y el recurso humano necesario para dicho

trabajo”, además de estos, “que poseen procesos productivos estandarizados para cada

tipo de producto a fabricar, como es en este caso, las cadenas agroindustriales”, estas

cadenas están compuestas por varios componentes los cuales son elaborados de manera

individual, con un proceso especifico y la utilización de maquinarias especiales para cada

paso del proceso de elaboración, contando además con personal calificado y una

supervisión especificas al inicio de cada etapa del proceso.

Despilfarro por Existencias: Es uno de los despilfarros más frecuentes e

importantes y fuente indirecta del resto. Supone un costo adicional para el valor del

producto. Los directores encuestados señalaron que, “la materia prima utilizada por estas

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empresas es de fácil acceso, por lo que no existe la necesidad de mantener un stop muy alto

en nuestros almacenes”. Además, las características físicas de la materia prima utilizada y

sus condiciones mínimas de mantenimiento les permite a estas empresas almacenarlas en

espacios que no requieren condiciones especiales de mantenimiento, por otro lado, durante

la investigación se observó que la ubicación de los almacenes se encuentran en las mismas

instalaciones de las plantas por lo que los contos de almacenamiento, mantenimiento y

traslado son mínimas lo que no afecta en gran escala el costo de los productos.

Despilfarro por Transporte: Este tipo de despilfarro se debe a que existe una

distancia excesiva e innecesaria entre los puestos de trabajo y que podría ser mejorada con

una reubicación de la maquinaria para tener menos movimientos durante el proceso

productivo. Además de esto, por ser procesos mecanizados y manuales que se realizan

conjuntamente poseen operarios distintos, por lo que ningún operario realiza varias

operaciones durante un proceso productivo.

Otras situaciones de despilfarro por movimientos son aquellas en que las personas

se desplazan en busca de materiales, herramientas, pedidos y papeles. En este particular se

puede señalar, lo expuesto por los directivos de las empresas objeto de estudio, que “para

iniciar cada proceso se realiza una planificación previa, y ésta es realizada en base a la

solicitud del producto realizada por el cliente, el lo que se planifica, la existencia de la

materia prima, maquinarias, recurso humano y tiempo en la elaboración del producto

final”. Este tipo de planificación es la que les ha permitido cumplir con los objetivos

trazados.

Despilfarro por defectos en los productos: En este sentido, debemos considerar que

las empresas metalmecánicas productoras de cadenas agroindustriales del estado Yaracuy,

poseen un proceso productivo estandarizado el cual en su flujo lleva inmerso mecanismos

de control que les permite detectar las fallas antes de comenzar a producir en serie. Este

mecanismo permite verificar las medidas y características del producto que se va a generar

en esa etapa del proceso y ajustarlas a las medidas y características del producto solicitado

por el cliente, este mecanismo de control a permitido a estas empresas mantener una baja

frecuencia en los reproceso, por lo que no se genera perdida de materiales en los mismos,

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aunque si, en el consumo de horas hombres y el uso de las maquinarias y con muy poca

frecuencia la perdida del materia prima.

ANÁLISIS DE LA METODOLOGÍA LEAN MANUFACTURING EN LA

FABRICACIÓN DE LATERALES INTERNOS

En base a lo antes presentado del proceso productivo de Industrias Uzi, C.A., se

observo el proceso de fabricación del componente Laterales internos utilizados para el

armado de la cadena 102B, donde se evidenció la existencia de algunas características del

Lean manufacturing como el despilfarro en sobre-procesamiento y despilfarro en

transporte, que se originan dentro del proceso fabricación, la forma más practicas para

visualizar estás características es a través de la aplicación de la técnica del Mapa de Flujo

de Valor, al Componente Laterales Internos, por dos razones en primer lugar la cantidad de

piezas son significativas y la materia prima utilizada son las pletinas las cuales solo se

adquieren por importación y en segundo lugar el proceso no cuenta con máquinas

automatizadas y la intervención del capital humano es mayor con respecto al proceso para

la fabricación de bujes y pasadores.

Mapa de flujo de valor, para el proceso de fabricación de los laterales internos

A continuación se presenta el mapa de flujo de valor presente en el grafico Nº 6, en

el cual se muestra el proceso utilizado por Industrias Uzi, C.A. para la fabricación de los

laterales internos

Gráfico 6 Mapa de valor presente

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Durante la observación de la fabricación de los laterales se realizó el registro de los tiempos

de duración de cada proceso, en esta etapa queda evidenciando la dependencia de los

procesos, es decir, que para iniciar un proceso se debe esperar la culminación del otro, los

resultados de esta sección se encuentran registrados en el siguiente Gráfico

Durante la observación del proceso de fabricación y los tiempos que estos consumen

se realizó un análisis de las actividades que se realizan durante el proceso, como el objetivo

principal del lean manufacturing es eliminar todas aquellas actividades que no agregan

valor al producto, sino que por el contrario significan mayores costos de producción, se

presenta en el gráfico Nº 8, las actividades que se realizan durante el proceso y cuales de

estas agregan o no valor al producto, además de los tiempos que se requiere en cada

proceso para su elaboración.

Gráfico 7 Tiempos del proceso presente

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25 horas

6 Horas

8 horas

4 horas

3 horas

14 horas

3horas

NO AGREGA

NO AGREGA

NO AGREGA

Gráfico 8 Actividades del proceso de fabricación de laterales internos

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El cambio de algunos procesos o métodos de trabajo e incluso el cambio de la

materia prima causa variación en el tiempo de fabricación del lateral. Para el caso de la

fabricación de los 986 laterales, según la información recolectada si la materia prima

utilizada cumpliera con las medidas del ancho del lateral que sería pletina de 1 ½ x 3/8, el

proceso desde el corte cambia, porque se iniciaría en las prensas, donde se cortan 400

laterales la hora, además de que los tiempos de espera entre un proceso y otro serían

menores. Otro caso, como el del proceso número 4, perforación del eslabón si existen las

herramientas y los materiales requeridos en la cantidad necesaria y el orden requerido,

disminuye el tiempo. Algunas maquinarias requieren de mantenimiento lo que genera en

algunos casos, que ciertas actividades las realicen varios operarios, y en otros que el

proceso sea más lento.

Además de que la distribución actual de la planta requiere de mayor

desplazamiento en el traslado de las piezas, ya que requieren de 10 minutos en promedio

para trasladar de una máquina a otra.

Lo que da como resultado de un Total de 42 actividades, 33 son las que agregan

valor al producto, 9 no agregan valor.

A continuación se presenta de forma gráfica en el Mapa de Valor futuro que se

muestra en el grafico Nº 9, cuál sería el resultado si se considerara la propuesta de

solucionar todo aquello que está generando estas actividades que simplemente no agregan

valor al producto.

Gráfico 9 Mapa del Valor Futuro.

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Una vez que se mejora el proceso de fabricación para la eliminación de todas aquellas

actividades que no agregan valor, se realiza un cálculo aproximado de cuales serían los resultados

obtenidos una vez que se eliminen los mismos y los cuellos de botella del proceso desaparezcan,

estos tiempos fueron graficados en el gráfico Nº 10, que se presenta a continuación

Se puede señalar que las características particulares de las empresas metalmecánicas

productoras de cadenas agroindustriales, mantienen cierta concordancia con las

características señaladas de la metodología Lean Manufacturing y puede ser utilizada para

el mejoramiento continuo de estas empresas, y para el alcance de los objetivos y las

recomendaciones propuestas se realiza el plan de mejoras el cual se presenta a continuación

Gráfico 10 Tiempos del Proceso Futuro

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QUE CUANDO QUIEN CON QUE DONDE

Desarrollar actividades y talleres de mejora continua al personal

Continuamente Director de recursos Humanos

Diplomados, Cursos, Charlas, entre otros.

Dentro y fuera de la organización

Diseñar un plan de mantenimiento preventivo y programado a las maquinarias

Corto Plazo Director de Producción y Coordinador de Mantenimiento.

Historial de fallas y recomendaciones del fabricante

Gerencia y Planta

Revisar las normas de procedimientos estándares y verificar que no existan desviaciones significativas

Corto Plazo Director de Producción Director Administrativo Coordinador de Producción Coordinador de Almacén

Registros de estándares actuales y observación directa del proceso de fabricación.

Planta

Desarrollar planes de mejora de la logística de distribución de la planta, para incrementar la producción y eliminar traslados y sobre-procesamientos.

Mediano Plazo Director de Producción Director Administrativo Coordinador de Producción

Descripción del proceso considerando las áreas dependientes; normas y reglamentos pertinentes para la distribución de planta.

Planta

Instalar la propuesta del mapa de valor futuro para optimizar el proceso de fabricación.

Corto Plazo y Mediano Plazo

Director de Producción Coordinador de Producción Coordinador de Almacén

Documentación del trabajo de grado “Evaluación del Lean manufacturing como herramienta para el mejoramiento continuo de la empresa Industrias Uzi, C.A.”

Planta

Capacitar al personal de las diferentes áreas, en lo que se refiere a las técnicas del Lean Manufacturing en busca del mejoramiento continuo del proceso productivo.

Corto Plazo y Mediano Plazo

Director de Producción Coordinador de Producción Coordinador de Almacén

Cursos, Charlas, Carteleras, material didáctico entre otros

Planta

Tabla 8 Plan de Mejora

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MEJORAMIENTO CONTINUA:

Las empresas objeto de estudio poseen sistemas de producción estandarizados, estos

procesos requieren una evaluación continua que les permita ir mejorando la calidad del

proceso, en cuanto a: la calidad del producto, tiempo de proceso, disminución de retrabajo.

El mejoramiento de estos aspectos, producirá una disminución en los costos, una

mayor satisfacción del cliente, atrayendo mayores beneficios a las empresas en cuanto a

nuevos clientes, expansión del mercado y propiciando nuevas inversiones.

En cuanto a la aplicación de la técnica de mejoramiento continuo a las empresas

objeto de estudio, sería un factor importante ya que esta aplicación genera una reacción en

cadena que sobrepasa los límites de las empresas, promoviendo el desarrollo social y

económico del ámbito que la rodea. Este es un aspecto relevante de la aplicación de la

técnica del mejoramiento continuo en empresas que están a un paso de alcanzar un

crecimiento y desarrollo global, como es el caso de las empresas del sector metalmecánico

del Estado Yaracuy.

Otro aspecto importante de la técnica del mejoramiento continuo, inicia con la

mejora del proceso productivo y concluye con la satisfacción del cliente, aspecto relevante

para este tipo de empresa que trabaja directamente buscando la satisfacción individual de

cada cliente en cuanto al cumplimiento del producto requerido.

En este sentido, se puede señalar que el proceso de control utilizado por las

empresas objeto de estudio mantiene una secuencia similar al del espiral de mejora

continua aplicado por la técnica de mejoramiento continuo.

Control de la empresa Espiral de mejora continua

Definir el proceso Definir el proceso

Identificar las fallas Identificar las fallas

Mantener el proceso bajo observación Mantener el proceso bajo observación

Mejorar sistemáticamente Tabla 9 Proceso de Control.

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LINEAMIENTOS Y POLITICAS DE MEJORAMIENTO CONTINUO

Para el alcance de los objetivos propuestos en la presente investigación se plantean

los siguientes lineamientos y políticas de mejoramiento continuo, dentro de los cuales se

pueden mencionar los siguientes:

1) Proporcionar al personal de nuevo ingreso un entrenamiento mínimo de tres

semanas en el área donde se va a desempeñar.

2) Eliminar las barreras de comunicación.

3) Instruir al personal acerca de los objetivos del mejoramiento continuo con charlas de

16 horas trimestrales.

4) Concientizar al personal acerca de la importancia de su desempeño y motivarlo al

crecimiento profesional.

5) Establecer programas de educación, auto-mejora y trabajo en equipo, en todos los

niveles jerárquicos de la organización.

6) Mantener las áreas de trabajo en perfecto orden y limpieza.

7) Disminuir los inventarios de productos en proceso en cada área durante la

fabricación.

8) Disminuir el uso de materia prima sobre-dimensionada para la fabricación de algún

componente.

9) Dotar cada área de trabajo con las herramientas requeridas para su funcionamiento.

10) Elaborar un reporte general de paradas en las maquinarias que permita levantar un

historial de fallas, el cual sirva de base para la aplicación de métodos estadísticos.

11) Revisar semestralmente los estándares del proceso productivo

12) Llevar los registros de las mejoras realizadas al proceso de fabricación.

13) Publicar en la cartelera de forma grafica los avances obtenidos mensualmente.

14) Establecer un comité que se encargue de velar por el cumplimiento de los objetivos

propuestos en la presente investigación.

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CAPITULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES Con la presente investigación se busca contribuir con el desarrollo organizativo de

la empresa metalmecánica ubicada en el Estado Yaracuy, buscando que mediante la

utilización de la metodología Lean Manufacturing, se mejore la calidad de sus productos de

manera sistemática y continua, disminuir sus costos de producción, elevar sus niveles de

competitividad asegurando su permanencia en el mercado.

En base al análisis de los resultados obtenidos se puede evidenciar que la empresa

presenta las siguientes debilidades:

El personal posee la experiencia para desempeñarse en su área, sin embargo la

metodología empleada en el proceso es muy empírica y rudimentaria.

La empresa no cuenta con un plan de mantenimiento preventivo y correctivo que les

permita establecer un historial de cada de la máquinas, y de este modo poder

disminuir los tiempos de paradas por fallas de las mismas.

La empresa presenta diferentes procedimientos para la fabricación de algunos

componentes, lo que trae como consecuencia variaciones significativas en el

estándar.

Los trabajadores realizan considerables desplazamientos para la fabricación de los

componentes, ya que la materia prima se encuentra a una distancia significativa de

las áreas de fabricación, además se evidencia que existen desplazamientos notables

de los trabajadores para trasladar los componentes a cada área correspondiente para

su elaboración.

Los supervisores poseen poca información sobre la metodología Lean

manufacturing y su relación con el mejoramiento continuo.

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RECOMENDACIONES

Se recomienda aumentar el adiestramiento y la capacitación del personal,

orientándolos al mejoramiento continuo, lo que conlleva a un aumento proporcional

de la calidad en las cadenas agroindustriales.

Realizar un plan de mantenimiento preventivo y programado a la maquinaria, para

evitar paradas en el proceso por fallas en los equipos.

Revisar las normas y procedimientos estándares que se cumplen en la actualidad,

para verificar que las desviaciones presentes se encuentren registradas, en caso de

no ser así, plantear las nuevas alternativas que se están ejecutando, ya que en el

análisis realizado al proceso del lateral interno quedo en evidencia que existe

discrepancia entre el estándar y el proceso real.

Realizar un estudio de la distribución de la planta, partiendo de la relación existente

entre el proceso de fabricación, y la ubicación de la materia prima, materiales e

insumos y herramientas, logrando con esto disminuir el despilfarro en

movimientos.

Es conveniente que los supervisores conozcan las técnicas del lean manufacturing,

con el fin de que las utilicen en sus procesos productivos en la búsqueda de la

mejora continua.

Se recomienda la aplicación de la metodología lean manufacturing para el

mejoramiento continuo de los procesos productivos en las empresas metalmecánicas

del Estado Yaracuy, debido a que las características de esta metodología es

fácilmente visible y adaptable en este tipo de empresas, lo que ayudaría a la

aplicación de herramientas de control de la metodología Lean al mejoramiento

continuo de empresas con las características estudiadas en esta investigación.

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ANEXOS

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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE

DATOS.

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UNIVERSIDAD CENTROCCIDENTAL “LISANDRO ALVARADO”

DECANATO DE ADMINISTRACIÓN Y CONTADURÍA

Estimado Gerente, gusto en saludarle

Quien suscribe, Lcda. Enma Maryory Gómez Pérez, en mi carácter de participante del Programa de Postgrado en Contaduría Pública, Mención Costos, de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), con el objetivo de optar al grado de Magíster Scientiarum, mediante la presentación del Trabajo de Grado; solicito respetuosamente su colaboración para que conteste algunas preguntas que serán de gran utilidad para el desarrollo y presentación de la investigación que a continuación describo.

La investigación se titula Evaluación de la Aplicabilidad de la Metodología Lean

Manufacturing como Herramienta para el Mejoramiento Continuo en el Sector

Metalmecánico del Estado Yaracuy”, pretende diagnosticar, las herramientas utilizadas por

las empresas del sector metalmecánico para el desarrollo de sus productos y el

cumplimiento de los requerimientos del cliente.

En este sentido, a continuación se le presenta un cuestionario. Sus respuestas serán confidenciales y anónimas, por lo que le solicitamos contestar con la mayor sinceridad posible, ya que la información que proporciones es muy importante para el desarrollo de la referida investigación.

De antemano, muchas gracias por su colaboración.

Lcda. Enma Maryory Gómez Pérez Postgrado en Contaduría Pública UCLA

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UNIVERSIDAD CENTROCCIDENTAL “LISANDRO ALVARADO”

COORDINACIÓN DE ESTUDIOS DE POSTGRADO INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS

ENTREVISTA A LAS EMPRESA METALMECANICA PRODUCTORA DE CADENAS AGROINDUSTRIALES DEL ESTADO YARACUY

SECION I. DIRIGIDA A LA GERENCIA DE OPERACIONES

1. ¿Cuántos productos produce la empresa y cuál es el principal? Nómbrelos.

2. ¿El o los productos son estandarizados o se atiende a las necesidades del cliente?

3. ¿Qué materia prima se utiliza?

4. ¿La materia prima es Nacional o importada?

5. El proceso de producción es por:

Producción continua_____ Ordenes de trabajo especifica_____ Por Lote _____

6. ¿Cuenta la empresa con un proceso productivo estandarizado?

Si _____ No _____

7. ¿En cuántos pasos se divide el proceso productivo?

Totales _________, Automatizados _________ Manuales_________

8. Nombre los procesos por los que pasa la elaboración del producto

Automatizados: ______________________________________________________________________________________________________________________________________

Manuales: ______________________________________________________________________________________________________________________________________

9. ¿Se realizan pruebas de calidad en cada uno de los procesos?

Si _____ No _____ A veces _____

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10. ¿En caso que no cumplan con las especificaciones que sucede con el producto?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11. ¿Cuál es el proceso que genera más esfuerzo en tiempo y trabajo? ¿Por qué? _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12. ¿En qué proceso se genera mayor reproceso? ¿Por qué? _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13. ¿Con que frecuencia se generan los reproceso?

Muy frecuentes ______ Frecuentes______ Poco frecuentes ________

14. ¿Qué recursos se emplean para el reproceso?

Materia Prima _______, Tiempo _______, Recurso Humano_____

15. Personal que trabaja en el reproceso

Poco Personal La mitad del personal Todo el personal

16. ¿Cuando se ocasiona el reproceso existe perdida de materia prima?

Si ____ No ______ A veces _____

17. ¿Existen controles en los proceso productivos?

Si ____ No ______ A veces _____

¿Cuáles? _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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18. ¿Realizan planificación para iniciar los procesos productivos? ¿Qué tipo de Planificación?

SECION II. DIRIGIDA A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION

19. ¿Es de fácil acceso la adquisición de materia prima?

Si______- No_______

20. ¿Se mantiene la existencia de materia prima?

Si______ No________

21. ¿Existen Controles previos, antes de comenzar el proceso productivo?

22. Qué tipo de planificación de los procesos de producción realiza la organización?

Corto plazo _____ Mediano plazo ______ Largo plazo ______

23. La planificación realizada por la empresa atiende a que requerimiento.

Mejora del proceso ___ Satisfacción del cliente ____ Reducción de costos ___

24. ¿Cumple la organización con los objetivos Planificados?

Si ____ No _____

25. ¿Qué factores cree usted que afecten el cumplimiento de los objetivos de la organización?

Internos______, Externos ________

Por favor descríbalos. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

26. ¿Cree usted que la organización debería reestructurar su proceso productivo? ¿Por qué?

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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COMPONENTES

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MODELO DE LATERAL INTERNO

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MODELO DE LATERAL EXTERNO

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MODELO DE BUJE

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MODELO DE PASADOR

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MODELO DE LA CADENA 102B