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UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ Autores: Baute Yeisys C.I:19.479.287 Hernández Moisés C.I:18.168.761. Urb. Yuma II, calle N°3, San Diego, Edo Carabobo. Teléfono: (0241) 8714240 (master) – Fax: (0241) 8712394. PROPUESTA DE MEJORAS PARA LA REDUCCIÒN DE SCRAP, EN LA LINEA DOS, DEL AREA DE LLENADO DE CUIDADO BUCAL, EN LA EMPRESA COLGATE PALMOLIVE VENEZUELA.

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UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ

Autores: Baute Yeisys C.I:19.479.287

Hernández Moisés C.I:18.168.761.

Urb. Yuma II, calle N°3, San Diego, Edo Carabobo. Teléfono: (0241) 8714240 (master) – Fax: (0241) 8712394.

PROPUESTA DE MEJORAS PARA LA REDUCCIÒN DE SCRAP, EN LA LINEA

DOS, DEL AREA DE LLENADO DE CUIDADO BUCAL, EN LA EMPRESA

COLGATE PALMOLIVE VENEZUELA.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ

FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

PROPUESTA DE MEJORAS PARA LA REDUCCIÒN DE SCRAP, EN LA LINEA DOS, DEL AREA DE LLENADO DE CUIDADO BUCAL, EN LA

EMPRESA COLGATE PALMOLIVE VENEZUELA.

Proyecto del Trabajo de Grado para Optar al Título de

INGENIERO INDUSTRIAL

Autores: Baute Yeisys C.I:19.479.287

Hernández Moisés C.I:18.168.761.

Tutor: Ing. Niño Nelly C.I: 9.224.592

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

ACEPTACIÓN DEL TUTOR

Quien suscribe, Ingeniero Nelly Niño portador de la cédula de identidad 9.224.592,

en mi carácter de tutora del trabajo de grado presentado por los ciudadanos Yeisys

Nazareth Baute O. y Moisés Ali Hernández G. portadores de la cédula de identidad

19.479.287 Y 18.168.761, titulado PROPUESTA DE MEJORAS PARA LA

REDUCCIÒN DE SCRAP, EN LA LINEA DOS, DEL AREA DE LL ENADO

DE CUIDADO BUCAL, EN LA EMPRESA COLGATE PALMOLIVE

VENEZUELA presentado como requisito parcial para optar al título de Ingeniero

Industrial, considero que dicho trabajo reúne los requisitos y méritos suficientes para

ser sometido a la presentación pública y evaluación por parte del jurado examinador

que se designe.

En San Diego, a los 12 días del mes de Septiembre del año dos mil catorce.

Ing. Nelly Niño.

C.I.: 9.224.592

v

DEDICATORIA

A DIOS por ser mi padre, sustentador, proveedor, mi fortaleza el dador de

la inteligencia y sabiduría, sin ÈL nada es posible: “Todo lo puedo en Cristo que

me fortalece” Fil 4.13

A mis padres Nelly y Ali Hernández por su amor, ejemplo, ayuda

constante y por creer en mí. Este logro les pertenece también a ustedes.

A mi hermana Alianeth Hernández, por colaboración y apoyo

incondicional.

A mis padres espirituales, familia Morillo por sus consejos y ser luz en mi

caminar.

A mi ayuda idónea, que invadió mi corazón.

A mi compañera de tesis, Yeisys Baute, por ser de gran ayuda para

alcanzar tan importante meta.

A mis profesores de la universidad, por brindarme todos los

conocimientos y ayuda necesaria a lo largo de la carrera.

A mi tutora, Nelly Niño por ser excelente guía para alcanzar este logro.

A la gran familia Oral Care-Colgate Palmolive Company, por ser ejemplo

de profesionalismo y esfuerzo, mil gracias por cada aprendizaje brindado.

Moisés A Hernández G

vi

DEDICATORIA

A Dios, por sus bendiciones durante cada paso a lo largo de mi vida.

A mis padres, Migdalia Ortega y Rafael Baute, gracias por darme la vida, por

guiarme y motivarme cuando sentía que estaba en el camino equivocado. Valió

la pena cada sacrificio, este triunfo también es de ustedes.

A mi hermana, Lennys Baute, bendecida de tenerte como hermana, gracias por

ser mi mayor ejemplo, ejemplo de constancia, sacrificio y dedicación.

Al nuevo integrante de la familia, mi cuñado Heeclif Guerrero, gracias por tanto

apoyo, por tus consejos y colaboración en esta etapa de mi vida.

A cada uno de los integrantes de mi familia, los cuales por ser tantos no puedo

nombrar uno a uno, gracias por de una u otra manera acompañarme durante mi

carrera.

A mis familiares que ya no están a mi lado, abuelos, tía y en especial mi tío José

Baute, se que desde el cielo celebran mi triunfo.

A mi excelente compañero de tesis, Moisés Hernández, gracias por ser parte de

este logro.

A mis compañeros y amigos de la Universidad José Antonio Páez, Betsy

Figueroa, Mónica Rodríguez, Enrique Moreno, Karen Peláez, Michael Bozo y

Fernando Morales, gracias por acompañarme durante mi período de estudiante

en cada triunfo, fracaso, rabia, tristeza y alegría.

A mi amiga, Gabriela Ojeda gracias por siempre estar a mi lado.

A mis profesores, en especial Nelly Niño, Angélica Jaramillo, Lina Ponce y

Manuel Cuadrado parte de mi excelente formación académica la debo a grandes

maestros como ustedes.

A la gran familia Oral Care-Colgate Palmolive Company, con ustedes crecí

profesionalmente, mil gracias por cada aprendizaje brindado.

Yeisys N. Baute O.

vii

AGRADECIMIENTOS

A la Universidad José Antonio Páez, por hacer de nosotros profesionales de

ética y valor.

A la profesora Nelly Niño, por aceptar asesorar y prestar sus conocimientos para

realizar este trabajo de grado.

A nuestros profesores, los cuales nos brindaron sus conocimientos y

herramientas para afrontar la vida laboral y personal.

A la empresa Colgate Palmolive C.A. por dejarnos realizar nuestro trabajo de

grado dentro de sus instalaciones.

Al personal de Colgate Palmolive Company que aportaron sus conocimientos y

herramientas para la culminación de nuestro trabajo de grado, entre ellos, Yalisa

Naranjo, Andrea Manosalva, Luis J. Martinez, Ludis Madrid, Hugo Ancieta,

Brenly Silva, Yraida Viloria y Eglymar Bustillos, gracias por el apoyo.

Moisés A. Hernández. G

Yeisys N Baute O.

viii

INDICE GENERAL

CONTENIDO pp.

DEDICATORIA ………………………………………..……………………… V AGRADECIMIENTOS ………………..……………………………………….. VII ÍNDICE DE FIGURAS……...………………………………………….…........ XII ÍNDICE DE GRAFICAS ……...………………………………………….…..... INDICE DE TABLAS ………………………………………………………… RESUMEN INFORMATIVO …….……………………………………………

XIII XIV XV

INTRODUCCION ……………………………………………………………… 1 CAPÍTULO

I EL PROBLEMA

1.1. Planteamiento del Problema…………………………………………....... 3

1.2. Formulación del Problema……………………………………………...... 8

1.3. Objetivos de la Investigación……………………………………………. 8

1.3.1. Objetivo General……………………………………………………. 8

1.3.2. Objetivos Específicos………………………………………………. 8

1.4. Justificación……………………………………………………………… 9

1.5. Alcance de la investigación……………………………………………..

1.6 Limitaciones………………………………………………………………

9

10

II MARCO CONCEPTUAL REFERENCIAL

2.1. Antecedentes…………………………………………………………...… 11

2.2. Bases Teóricas………………………………………………………….... 13

2.2.1. Mejoramiento continuo……………………………………....…… 13

2.2.2. Ventajas y beneficios del Kaizen………………………………….. 15

2.2.3. Lean manufacturing……………….……………………………… 16

2.2.3.1. Orígenes y antecedentes de lean manufacturing…………... 17

2.2.3.2. Principios del sistema lean…………………….………...….. 19

2.2.4. Concepto de desperdicio y valor añadido ……………..…………… 20

2.2.5. Métodos para la reducción de desperdicios………………...……… 28

2.2.6. Concepto de manejo de materiales...………………...…………….. 28

ix

2.2.7. Productividad……………………….………………………………. 29

2.2.8 Calidad……………..…………………………………………........... 30

2.2.9. Diagrama de pareto………………………………………...……….. 33

2.2.9.1. Elaboración del diagrama de pareto………………………... 33

2.2.10. Diagrama causa-efecto…………………………………………… 33

2.2.10.1. Pasos para elaborar un diagrama de causa-efecto…….…. 34

2.2.11. Definición de tormenta de ideas…………..……………………… 34

2.2.12. Definición e importancia de los almacenes……………………….. 38

2.2.12.1. Actividades fundamentales del almacen………………… 38

2.2.13. Diseño de un almacen……………………………………...……… 39

2.2.14. Manejo de materiales en almacenes………………………………. 39

2.2.15. Lotes de mercancías……………………………………………….. 40

2.2.15.1 Altura de los lotes…………………………………………... 40

2.2.16. Capas o camadas en almacenes…………………………………… 40

2.2.17. Ruma en el almacen……………………………………………….. 41

2.2.18. Paletización………………………………………………………... 41

2.2.19. Paletas en el almacen……………………………………………… 41

2.2.19.1. Clasificación de las paletas…………………………………. 41

2.2.19.2. Materiales de construcción de las paletas permanentes…….. 42

2.2.19.3. Ventajas de los distintos tipos de paletas…………………… 43

2.2.19.4. Estimación de los requerimientos de paletas……………….. 43

2.2.19.5. Factores importantes a considerar en la paletización…… 43

2.2.19.6. Factores a considerar en el desarrollo de modelo de cargas... 45

2.2.19.7. Tamaño de las paletas………………………………………. 46

2.2.19.8. Recomendaciones para envases a ser paletizad os…………. 46

2.2.20. Lay- Out de los almacenes………..……………………………… 47

2.2.21. Objetivos del Lay- Out…………..………………………………. 47

2.2.22. Kanban…………………………………………………………….. 47

x

2.2.23. Estrategia 5`s……………………………………………………… 52

2.2.23.1. Seiro………………………………………..……………….. 52

2.2.23.2. Seiton……………………………………………………... 52

2.2.23.3. Seiso………………………………………………………… 52

2.2.23.4. Seiketsu – Estandarizar………..……………………………. 53

2.2.23.5. Shitsuke- Disciplina………………………………………. 53

2.3. Definición de Términos…...….………………………………………...... 53

III MARCO METODOLÓGICO

3.1. Naturaleza de la investigación………………...………………….……… 58

3.2. Diseño de la investigación……………………………………………...... 59

3.3. Nivel de la investigación………………………………………………… 60

3.4. Técnicas de recolección de información……………………………..... 60

3.4.1. Observación directa………………………………..……………… 61

3.4.2. Entrevista no estructurada….………………………………………. 61

3.4.3. Revisión documental………...……………………………………... 62

3.4.4. Revisión bibliográfica……..…………….………………………….. 62

3.5. Población y muestra…………………………..…………...…………...… 62

3.5.1. Población…………………………………………………………. 62

3.5.2. Muestra……………………………………………………………... 63

3.6. Fases metodológicas……………………………………………………. 63

IV RESULTADOS

4.1. Fase I. Diagnostico de la situación actual………………………………. 65

4.1.1. Descripción de la línea de llenado numero dos (2) 65

4.1.2 Generación de Scrap en la línea dos (2)…………………………... 72

4.1.3. Debilidades encontradas en la observación realizada……...……... 76

4.1.4. Resultados de las entrevistas estructuradas………….…………….. 77

4.1.5. Cuantificación de pérdidas generadas…..…………………………. 79

4.1.6. Resumen de las debilidades generadas por el scrap………………. 85

xi

4.2. Fase II Análisis de las debilidades encontradas en la línea dos (2)…….... 86

4.2.1. Clasificación de las causas encontradas- causa-efecto…………….. 86

4.2.2. Análisis de las fallas encontradas basados en el causa- efecto…….. 87

4.2.3. Evaluación y jerarquización de las fallas encontradas…………….. 92

4.2.4. Resumen de oportunidades de mejoras encontradas………………. 94

4.3. Fase III. Diseño del plan de mejoras para disminuir scrap……………… 95

4.3.1. Propuestas de almacenamiento y comunicación…………………… 95

4.3.1.1. Reordenamiento de los almacen empleando 5`s, JIT, Kanban. 95

4.3.1.2. Redistribución de las camadas en las paletas………………… 105

4.3.2. Propuesta de mejora respecto al área de calidad……………….…... 110

4.3.3. Propuestas de inspecciones de calidad para planta de tubos……….. 112

4.3.4. Propuestas de actualización tecnológica…………………….……… 113

4.4. Fase IV Análisis costo – beneficio de las propuestas…………………… 116

CONCLUSIONES……………………………………………………………… 121

RECOMENDACIONES ……………………………………………………….. 124

REFERENCIAS

Bibliográficas………………….……………………………………………… 126

Trabajos especiales de grado………...………………………………………… 127

ANEXOS

Anexo A. Formato de evaluación de calidad del corrugado……….……… 128

Anexo B. Formato de evaluación de los estuches………………....……… 130

Anexo C. Formato de evaluación de los tubos laminados………………… 132

Anexo D. Lista de chequeo de limpieza de los almacenes………………... 134

Anexo E. Formato de documentación de hallazgos………………………. 136

Anexo F. Cartelera Kanban para los almacenes……………………………. 138

xii

ÍNDICE DE FIGURAS

FIGURAS Pp

1. Figura 1. Material scrap en la línea dos del área de llenado CB…………….. 6

2. Figura 2. Vista de planta de cuidado bucal en Colgate Palmolive……….... 65

3. Figura 3. Distribución de las líneas de llenado en cuidado bucal…………. 66

4. Figura 4. Pantalla o display que sirve de interfaz de comunicación entre

operador y la llenadora………………………………………….. 67

5. Figura 5. Disposición de los equipos en la línea de llenado dos (2)……... 68

6. Figura 6. Paradas reportadas durante el proceso…………………………. 74

7. Figura 7. Principales paradas no planificadas de la línea dos (2)………... 80

8. Figura 8. Defectos más comunes provenientes de la planta de tubos……... 81

9. Figura 9. Hallazgos encontrados en el almacen interno de Colgate………. 82

10. Figura 10. Otro hallazgo encontrado en el almacen interno………………... 83

11. Figura 11. Hallazgos encontrados en G&N C.A.,El Recreo………………. 84

12. Figura 12. Condiciones de almacenamiento de material de empaque en

G&N C.A.,El Recreo…………………………………….…….. 85

13. Figura 13 Diagrama causa-efecto de la generación de scrap en línea dos. 87

14. Figura 14 Diseño de controles visuales para ubicar en almacen…………... 98

15. Figura 15 Proceso productivo de la línea dos (2) de la planta de llenado.... 103

16. Figura 16 Propuesta de un nuevo proceso de la línea dos (2) de la planta

de llenado……………………………………………………..... 104

17. Figura 17 Dimensiones actuales del corrugado de servicio y nueva

propuesta………………………………………………………… 106

18. Figura 18 Distribución actual del corrugado de servicio…………………... 107

19. Figura 19 Propuesta para distribución de las camadas…………………….. 108

20. Figura 20 Ayuda visual para los trabajadores del almacen………………… 110

21. Figura 21 Propuesta para implementar un nuevo punto de control de

calidad para los tubos laminados………………………………... 113

xiii

ÍNDICE DE GRÁFICOS

GRAFICOS pp.

1. Grafico 1. Scrap de tubos producidos versus a la producción por mes año

2013……………………………………………………..………

7

2. Grafico 2. Relación porcentual de scrap respecto a la producción de la

línea 2……………………….......................................................

7

3. Grafico 3. Porcentaje de material losser perdido durante el proceso………. 72

4. Grafico 4. Jerarquización grafica de causas encontradas en el proceso…… 93

5. Grafico 5. Grafico comparativo para control de hallazgos………………… 100

xiv

ÍNDICE DE TABLAS

TABLAS pp.

1. Tabla 1. Velocidad de producción en unidades por minuto de las líneas de

llenado de la planta de cuidado bucal ………………………………….…….

4

2. Tabla 2.Costo adicional para la recuperación de material de scrap………….. 73

3. Tabla 3. Unidades rechazadas de material de empaque a los proveedores…... 75

4. Tabla 4.Entrevista estructurada del personal de mantenimiento de la línea… 77

5. Tabla 5. Jerarquización de las fallas encontradas en la línea dos (2)………… 92

6. Tabla 6. Oportunidades de mejoras encontradas en el proceso de llenado…... 94

7. Tabla 7. Cronograma de actividades para implementar la primera S………... 96

8. Tabla 8. Cronograma de actividades para implementar la segunda S………... 99

9. Tabla 9.Frecuencia de limpieza de las áreas………………………………… 100

10. Tabla 10. Cronograma de actividades para formación del personal de

almacenes de Colgate Palmolive Company………………………………….. 101

11. Tabla 11.Grafico comparativo entre capacidad de soporte entre la situación

actual y la propuesta………………………………………………………….. 109

12. Tabla 12. Plan de capacitación para el personal de la planta de tubos

laminados…………………………………………………………………….. 111

13. Tabla 13. Contenido de los cursos de capacitación de personal para planta de

tubos laminados………………………………………………………………. 111

14. Tabla 14. Costo de implementación de 5S, just in time, redistribución de las

camadas y plan de inspecciones de calidad…………………………………... 118

15. Tabla 15. Costos de actualización y sustitución del sistema operativo de dos

estaciones…………………………………………………………………….. 119

xv

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

PROPUESTA DE MEJORAS PARA LA REDUCCIÒN DE SCRAP, EN

LA LINEA DOS, DEL AREA DE LLENADO DE CUIDADO BUCAL, EN LA EMPRESA COLGATE PALMOLIVE VENEZUELA.

Autores: Moisés Hernández C.I:18.168.761. Yeisys Baute C.I:19.479.287 Tutor : Nelly Niño Fecha: Septiembre, 2014

RESUMEN La presente investigación se desarrolló en Colgate Palmolive Venezuela, la cual es una empresa trasnacional encargada de la fabricación y distribución de productos de consumo masivo, en los mercados nacionales e internacionales. En la actualidad, en las empresas, el objetivo fundamental es reducir los costos, desperdicios y a su vez mejorar continuamente los procesos. Es por esto que se realizó un estudio que permitió el análisis y diagnostico de la situación actual que propone mejoras para la reducción de scrap, en la línea dos del área de llenado de cuidado bucal, aplicando las técnicas de ingeniería industrial logrando proponer un plan de mejoras que conduzca a la disminución de material scrap y finalmente un análisis de costo beneficio de la mejora aplicada. La investigación es de tipo proyecto factible, basado en una investigación de campo con un nivel descriptivo y documental, se aplicarán técnicas de revisión documental, bibliográfica, la entrevista, inspecciones, análisis operacional y observación directa.

Descriptores: Mejoras, reducción y costos.

INTRODUCCIÒN

A través de los años, las organizaciones han evolucionado con el fin de hallar

las mejores vías, metodologías y políticas, que permitan mejorar sus procesos

industriales. Esto debido a que les resulta fundamental manejar de manera eficiente y

eficaz sus recursos, para así lograr obtener mejores beneficios de acuerdo a sus metas

y objetivos propuestos. Este manejo de recursos comprende distintas actividades tales

como mantener las mejores relaciones con los proveedores o miembros de la cadena

de suministro, reducir todos los desperdicios en sus operaciones, poseer un recurso

humano comprometido con las metas de la organización, hasta lograr la satisfacción

de las necesidades de sus clientes.

Además, es indispensable que la empresa realice un monitoreo detallado de las

operaciones internas que se realizan diariamente en los distintos departamentos, para

lograr mantener el control, es decir, recopilar los datos necesarios para su posterior

estudio, análisis y retroalimentación.

Debido a estas razones, el propósito de esta investigación es proponer mejoras

que permitan la reducción de material de scrap generado en la línea dos (2) del área

de llenado de la planta de cuidado bucal, en Colgate Palmolive.

La empresa Colgate Palmolive, se dedica a la fabricación y distribución de

productos de consumo masivo, en los mercados nacionales e internacionales. Uno de

los objetivos principales de la empresa Colgate Palmolive, es mejorar la calidad de

vida de la familia a través de sus productos y servicios, ofreciendo a sus clientes

productos de la más alta calidad, basándose para ello en la mejora continua de sus

operaciones y procesos.

De allí que, la siguiente investigación plantea la necesidad de atacar el problema de

desperdicio de material sobrante de producción (scrap) generado en la línea dos (2) de

llenado de la planta de cuidado bucal, empleando distintas herramientas de ingeniería

industrial, con la finalidad de sugerir diversas mejoras que sirvan para reducir dicho

scrap y así cumplir con las metas de la organización.

2

Para lograr el objetivo anterior, este trabajo de grado, se estructura en cuatro

capítulos descritos a continuación:

• Capítulo I, el problema: Se basa en el planteamiento del problema encontrado,

formulación del mismo, objetivos de la investigación, justificación de la

investigación, alcance y por último las limitaciones que circunscriben el

desarrollo del problema. Su objetivo es establecer el objeto de estudio de esta

investigación.

• Capítulo II, marco referencial conceptual: Se señalan investigaciones

similares en las cuales se basa el desarrollo de este proyecto y se definen

conceptos claves para la realización del mismo. Su objetivo es crear la base

teórica que sustenta las técnicas y herramientas a utilizar en el desarrollo de

esta investigación.

• Capítulo III, marco metodológico: En este capítulo, se indica el tipo de

investigación, así como su diseño metodológico, y nivel de investigación, lo

cual señala el procedimiento a realizar en este trabajo, también se mencionan

las técnicas e instrumentos de investigación, se describe la población y

muestra seleccionada y se establecen las fases metodológicas que permitirá

conocer el cómo se obtendrán y analizaran los datos para el logro del objetivo

general de la investigación.

• Capítulo IV, resultados: Comprende la propuesta de mejora para la línea

objeto de estudio, donde se detalla el uso y la aplicación de herramientas de

ingeniería industrial, además se muestran los resultados obtenidos del estudio

y su respectivo análisis.

Finalmente, se presentan las conclusiones de la investigación, las

recomendaciones para trabajos futuros, así como la bibliografía consultada que sirvió

para la elaboración del marco teórico y la propuesta de mejora.

CAPÌTULO I

EL PROBLEMA

1.1. Planteamiento del problema

La empresa Colgate Palmolive Company, está ubicada en la Av. Uslar, Urb.

Michelena, apartado 172, Valencia, Estado Carabobo. Es una empresa transnacional,

con 71 años de trayectoria, encargada de la fabricación y distribución de productos de

consumo masivo, en los mercados nacionales e internacionales. Su planta se

encuentra integrada por los siguientes centros de producción o plantas enfocadas:

cuidado bucal, jabones, detergente, líquidos y plásticos. Sus altos estándares de

calidad, tecnología y seguridad, la han hecho merecedora de prestigiosos

reconocimientos.

La visión de Colgate Palmolive, es:

“Mejorar la calidad de vida de la familia venezolana, a través de sus productos y servicios, mediante un trabajo en equipo, donde existen como principios fundamentales el respeto, la integridad y honestidad de todo el personal, para que de esta manera, se logre una comunicación efectiva la cual permite el intercambio de ideas de todos sus integrantes”. Colgate Palmolive tiene como misión: “Ser la compañía número uno del

mercado, siendo el mejor socio de sus proveedores, clientes y consumidores, en

armonía con su ambiente, apoyándose en su gente y productos de calidad, logrando

así un crecimiento sostenido y rentable”.

La política de calidad de esta planta es: “Ofrecer a sus clientes productos de la

más alta calidad, mediante un desempeño eficiente en forma consciente y segura, el

cual proteja tanto a sus usuarios como al medio ambiente”. Dentro de los valores de

Colgate Palmolive se tiene: “El mejoramiento continuo, el cual juega un papel

importante; así como también cuidar el bienestar de su gente y el trabajo en equipo”.

La planta de cuidado bucal se divide en cuatro áreas, las cuales son: Fabricación

de cremas, planta de llenado, fabricación de tubos y planta de cepillos; las tres

4

primeras trabajan en conjunto para lograr el producto terminado de la crema dental en

sus distintas presentaciones y tamaño. Esta planta cuenta con un área total de 5201,4

m2.

Los pasos del proceso, de manera general, incluyen transporte de materia prima,

desde el área de almacenaje hasta las áreas de manufactura, preparación de gel,

adición de abrasivos, adición de sabor y colorantes, enfriamiento y mezcla, entrega de

material en proceso (WIP por sus siglas en ingles) a las áreas de llenado y empacado.

En las líneas de llenado, un controlador lógico programable, (PLC por sus

siglas en inglés), controla el proceso, y las funciones del mismo se determinan de

acuerdo con los requisitos de fórmula de cada lote de producto.

En cuanto a los parámetros operativos, en la tabla Nº 1, se muestra que la planta

de llenado de cuidado bucal, está conformada por cinco líneas, que producen

actualmente tres fórmulas, de acuerdo a un plan de producción y cada una de las

líneas cuenta con una velocidad, la cual varía en función de la capacidad volumétrica

del producto y dentro de ellas, tal como se observa, la línea dos (2) opera con una

velocidad de 150 u/min, produciendo tubos de crema dental tipos total 12 y menta,

ambos con una capacidad de 150cc.

Tabla Nº 1. Velocidad de producción en unidades por minuto de las líneas de llenado de la planta de cuidado bucal.

SKU Tamaño Velocidad SKU Tamaño Velocidad

100cc Total 12 50cc

75cc Menta 50cc

100cc

75cc SKU Tamaño Velocidad

100cc Total 12 100cc

75cc Menta 100cc

SKU Tamaño Velocidad SKU Tamaño Velocidad

Total 12 150cc

Menta 150cc

300 u/min150 u/min

Total 12

Menta

Triple Acción

160 u/min

LINEA 1 LINEA 3

LINEA 4

LINEA 5LINEA 2

150u/min Menta 75cc 110 u/min

110 u/mín

Fuente: Colgate Palmolive Cuidado Bucal. (2014)

La línea dos (2) del área de llenado de cuidado bucal consta de los siguientes

equipos:

5

• Alimentador de tubos modelo IWKA.

• Llenadora modelo IWKA TFS-30.

• Estuchadora modelo IWKA CPS-R.

• Envolvedora modelo Pester Pewo pack 250.

• Encartonadora modelo Cermex SW21.

Estos son los equipos principales de la línea y además, posee unidades de

manejo de materiales adicionales de movimiento para los paquetes de crema dental,

fabricados por la empresa Gleason C.A., de procedencia nacional.

En la línea de llenado número dos (2), es importante indicar que durante sus

operaciones se generan distintos desperdicios, desechos, así como también scrap,

siendo este último objeto de estudio de esta investigación, debido al aumento que ha

experimentado el mismo en los últimos meses en la planta de cuidado bucal.

En todo proceso productivo se debe cumplir que la entrada de la cantidad de

materia prima al proceso coincida con la salida de la cantidad de unidades de

producto terminado; teniendo en cuenta un margen de desperdicios, el cual, por más

óptimo que se encuentre el proceso siempre existirá. En el caso de la línea dos (2) de

la planta de llenado, el límite estándar de pérdida establecido por la empresa es

0.75% de producción por turno; sabiendo que la planta labora de domingo a domingo,

tres turnos, de 8 horas cada uno. De esta manera, el control de scrap en Colgate

Palmolive Company, resulta indispensable para lograr la meta de producción, sin

embargo, actualmente se presenta una situación en la cual éste supera el límite

establecido para la planificación de la producción, este límite es 0.75% de la

producción, generando pérdidas económicas y de material.

Así, durante el proceso de manufactura de crema dental en la línea dos (2), se ha

observado que se genera material scrap en los distintos equipos mencionados, éste se

produce mayormente en la llenadora y estuchadora, producto de las causas a

determinar que provocan perdida de materia prima.

6

Los tubos que son rechazados durante el proceso de llenado en la línea dos (2),

definidos en la planta como scrap, (Ver figura Nº 1), son transportados a un área de

molienda en donde este material es procesado para ser vendido a un menor costo.

Figura Nº 1. Material scrap en la línea dos del área de llenado CB. Fuente: Baute, Hernández. (2014)

A continuación se muestra, en los gráficos Nº 1 y Nº 2, la cantidad de scrap que

se produjo en al año 2013. Así como el valor porcentual del scrap con respecto a la

producción de la línea dos (2), respecto al porcentaje estándar (0.75%) permitido por

la corporación, observándose que en los últimos meses de este año, éste supera la

cantidad establecida por la empresa, en el mes de octubre se obtuvo 0.85% y en

noviembre 0.92%

De la misma manera, ambos gráficos reflejan que existe pérdida de material de

empaque de tubos y de pasta dental, cuyo costo, sólo tomando en cuenta la pérdida de

tubos, ascendería a más de 174,139.98 Bs al año, sin incluir el costo de la crema

perdida, ya que la misma no se puede recuperar. Esto ha traído como consecuencia

para la empresa aumento en costos, además de realizar un proceso adicional como lo

es, el proceso de molienda de tubos, perdida de material de empaque, pérdida de

7

tiempo, lo que no es beneficioso, ya que se dejan de producir unidades que son

necesarias para cubrir la demanda de la pasta dental requerida en el mercado.

Gráfico Nº 1.Scrap de tubos producidos Vs producción por mes año 2013. Autores: M. Hernández, Y. Baute (2014)

Gráfico Nº 2. Relación porcentual de scrap respecto a la producción de la línea 2. Autores. M. Hernández, Y. Baute (2014)

8

Atendiendo a la situación antes expuesta, se hace necesario un estudio que

permita determinar aquellos factores que generan el aumento de scrap, a fin de

analizarlos, para con ello proponer un plan de mejoras, que permita la reducción de

los mismos y que contribuya a evitar desperdicio de mano de obra, de tiempo,

retrabajos, así como también ahorrar tiempo en el proceso de molienda, y de esta

manera, lograr el objetivo de mejorar las operaciones realizadas en dicha línea,

mejorar los indicadores de productividad, satisfacer la necesidades de demanda del

cliente y contar con una correcta área estratégica para la consecución de los objetivos

establecidos por la empresa.

1.2. Formulación del problema

¿De qué manera se pueden implementar mejoras en el proceso de la línea dos

(2) del área de llenado de la planta de cuidado bucal, Colgate Palmolive Venezuela,

para reducir la cantidad de scrap que se genera?

1.3. Objetivos de la investigación

1.3.1. Objetivo General

Proponer mejoras para la reducción de scrap, en la línea dos (2) del área de

llenado de cuidado bucal, en la empresa Colgate Palmolive Venezuela, a través de la

implementación de herramientas de la ingeniería industrial.

1.3.2 Objetivos específicos

• Diagnosticar la situación actual en la generación de scrap de la línea dos (2)

del área de llenado de la planta de cuidado bucal, Colgate Palmolive Venezuela,

a través de la observación directa, revisión documental y análisis operacional

del proceso.

• Analizar las debilidades encontradas que generan el material scrap de tubos de

la línea dos (2), del área de llenado de la planta de cuidado bucal, a través de

herramientas de ingeniería industrial.

• Diseñar un plan de mejoras que conduzcan a la disminución de material scrap

de la línea dos (2), basado en el análisis realizado.

9

• Evaluar la relación costo-beneficio que genera el plan de mejoras diseñado.

1.4. Justificación de la investigación

Para la empresa Colgate-Palmolive C.A., es de vital importancia mantener un

alto nivel de su capacidad productiva, ya que los productos fabricados en ésta, tienen

una alta demanda en el mercado. Además, siendo una empresa de alcance mundial,

tiene la necesidad de realizar todas las actividades de manera productivas, a fin de

que le permita mantenerse en los primeros lugares del mercado, compitiendo con

otras empresas e incluso, compitiendo entre las mismas sucursales de la empresa, en

diferentes países, lo cual aumenta su motivación por mejorar continuamente la

calidad de los productos y, respectivamente, todo lo que su fabricación implica.

Es por esto que se hace necesario, dentro del marco de la mejora continua de la

productividad, realizar un estudio utilizando herramientas de ingeniería industrial,

que identifique las causas que han generado que la producción de scrap, supere los

límites establecidos por la empresa, de manera que se puedan diseñar propuestas que

traigan como beneficios: el aumento de la productividad, aumento de la calidad de los

productos, fluidez en el proceso, disminución de transporte de materiales (scrap),

disminución de almacenes adicionales, disminución de reprocesos (molienda),

disminución de costo del proceso, mejoras en la competitividad de la empresa por

aprovechar mejor los recursos.

Además, el plan de mejoras diseñado servirá de base para ser aplicado en la

reducción de scrap de las otras líneas y como herramienta de apoyo en posibles

mejoras de las demás plantas enfocadas, tomando en cuenta que para Colgate es de

gran valor la mejora continua de sus procesos para el cumplimiento de sus objetivos

organizacionales.

1.5. Alcance de la investigación

El desarrollo de esta investigación se llevará a cabo en la línea dos (2) del área

de llenado de la planta de cuidado bucal de la empresa Colgate Palmolive, Valencia,

estado Carabobo; el cual tiene por objeto proponer mejoras para la disminución de

10

scrap de tubos, sin considerar la ejecución e implementación del estudio, ya que éste

quedará a disposición de la gerencia, quiénes tendrán la responsabilidad de revisarlo e

implementarlo si así lo consideran permitente.

1.6. Limitaciones

El tiempo de estudio es el mayor factor limitante, debido a que solo se podrá

tomar los datos del scrap producido de lunes a viernes, durante el primer turno de la

jornada laboral, el resto de los dos últimos turnos, así como también el de fines de

semana, se tomará en cuenta mediante el registro o reporte de scrap que manejan los

alimentadores de material de empaque de las líneas. Debido a las políticas de

confidencialidad de la empresa no se podrán manejar algunos costos directamente

sino los autorizados o permitidos por la misma.

El área de llenado de cuidado bucal, cuenta con cinco líneas, de las cuales el

estudio se realizara en la línea dos (2), ya que ésta origina mayor cantidad de material

scrap y además es la que produce los tubos de mayor tamaño, es decir, 150cc.

CAPÌTULO II

MARCO CONCEPTUAL REFERENCIAL

En este capítulo se presentara la recopilación de una serie de aspectos teóricos

que servirán de sustento a la presente investigación. En primer lugar, se presentan

algunas investigaciones que se utilizaron de referencia en cuanto al tipo de problema,

así como también la metodología y la manera en que los autores abordaron dichos

problemas. Luego se hizo una revisión teórica que permitió facilitar la recopilación de

la información, y fortalecer los conocimientos de las herramientas empleadas y por

último se presentan las definiciones del conjunto de términos usados en este trabajo

especial de grado.

2.1 Antecedentes de la investigación

Dentro de los antecedentes que sirven de base para la realización de este

trabajo, se encuentran investigaciones o estudios realizados por diversos autores que

enriquecen los conocimientos para el cumplimiento de los objetivos planteados.

Entre ellos están:

Liendo R. (2013), Presentó un Informe de pasantías para optar al titulo de

ingeniero industrial en la Universidad José Antonio Páez, titulado: “Proponer plan

de mejora para la reducción de pérdida de fosfato en el área de fabricación de

crema de Colgate- Palmolive Venezuela C.A.” El objetivo de esta investigación se

basó en un plan de mejoras cuyo fin era disminuir las pérdidas de fosfato en el área de

fabricación de crema dental, a través de herramientas de la ingeniería industrial. Este

informe se enmarcó en una investigación de campo, en la cual evidenció perdidas de

materia prima durante la carga de fosfato, fallas en el control del PLC, descalibración

de equipos, entre otros; y de esta manera el autor pudo realizar un plan de mejoras en

el proceso, obteniendo como resultado, una notable reducción de costos.

Entre los principales aportes de esta investigación, se encuentran las diferentes

alternativas presentadas por el autor para la reducción de desperdicios y la

12

factibilidad de su posible implementación, mediante los diagramas de Ishikawa y

Pareto, encontrando las causas que generan tales pérdidas y mejorando ésta

problemática.

Gil J. (2012), en la Universidad José Antonio Páez, presento una investigación

titulada: Propuesta de un plan de mejoras para la disminución de los

desperdicios generados en el proceso productivo de variables de filtros

combinados en la empresa Cigarrera Bigott planta Valencia. Su principal

objetivo fue disminuir pérdidas en el producto terminado basándose en conceptos y

técnicas relacionados con el mejoramiento continuo, desperdicio y el análisis de

modos de efectos y fallas. Metodológicamente fue un estudio de carácter cuantitativo

y el tipo de investigación proyecto factible, con el apoyo de un estudio de campo.

Concluyendo que gracias a la aplicación de la herramienta de análisis de modo y

efectos de fallas, en la realización del trabajo, obtuvo beneficios de gran utilidad para

prevenir averías, disminuir o eliminar fallas de equipos al 3% en todas las fases del

proceso y de esta manera reducir desperdicios.

El trabajo de grado anteriormente expuesto, sirvió de guía en la manera de

cómo tratar el problema de desperdicio en un proceso productivo, aportando

conocimientos de cómo debe procederse al usar herramientas de mejora continua que

permiten detectar fallas en los equipos que generan scrap.

Rivero, E (2011), presento un trabajo de pasantías titulado “Propuesta de

Mejora para la disminución del desperdicio de materia prima en el proceso de

corrugado para la elaboración de cajas de cartón en la Planta Smurfit Kappa

Cartón de Venezuela S.A”, en la Universidad José Antonio Páez. Su objetivo

general se basó en el control de desperdicio del proceso de corrugado, a través de un

conjunto de acciones como: procedimientos para la medición de las variables

humedad y dureza en las bobinas de papel, mejorar los formatos de no conformidades

y el aspecto de formación de operadores y supervisores de producción en talleres de

liderazgo y de Lean Manufacturing. Finalmente en los resultados pudo evidenciarse

que entre las causas que generaban el desperdicio se diferenciaban las propias de los

13

materiales y otras causas debido a las fallas de los métodos de trabajo usados por los

operadores, logrando disminuir un 2,6% de los desperdicios.

El aporte de esta investigación radica en la manera de estudiar y cuantificar los

desperdicios y clasificarlos, lo cual sirvió de guía para realizar la toma rutinaria de

datos en esta investigación.

Alvarado E. (2011), presentó una Propuesta metodológica para la reducción

de desperdicios de la empresa US Technologies, en el Instituto Politécnico

Nacional del DF. México, para obtener el grado de maestría en Ingeniería Industrial.

Esta investigación tuvo como objetivo diseñar una metodología para la reducción de

desperdicios con base a la revisión teórica de los métodos y herramientas para la

reducción de desperdicios, con el fin de minimizar los costos de las fuentes de

procesamiento y generación de desperdicios en la empresa. Para esto realizó una

investigación de campo, logrando como resultados identificar las etapas críticas del

proceso, pudiendo aplicar mejoras en el mismo, las cuales muestran una reducción

paulatina en la generación de desperdicios de 2.5% y un incremento de la

productividad el proceso.

El aporte de esta investigación radica en la metodología implementada para la

identificación de las causas que generaban la problemática y la solución obtenida.

2.2 Bases teóricas

2.2.1 Mejoramiento continúo (Kaizen)

Aguilar (2010), señala que la mejora continúa:

Se refiere al hecho de que nada puede considerarse como algo terminado o mejorado en forma definitiva. Estamos siempre en un proceso de cambio, de desarrollo y con posibilidades de mejorar. La vida no es algo estático, sino más bien un proceso dinámico en constante evolución, como parte de la naturaleza del universo. Y este criterio se aplica tanto a las personas, como a las organizaciones y sus actividades. (p.03).

14

Otra definición es la dada por Mazaaki Imai (2001) quién define kaizen como:

“mejoramiento progresivo que involucra a todos, incluyendo tanto a gerentes como a

trabajadores, supone que nuestra forma de vida debe ser mejorada constantemente”

La expresión kaizen viene de las palabras japonesas “kai” y “zen” que en

conjunto significan la acción del cambio y el mejoramiento continuo, gradual y

ordenado. Adoptar el kaizen es asumir la cultura de mejoramiento continuo que se

centra en la eliminación de los desperdicios y en los despilfarros de los sistemas

productivos. Se trata de un reto continuo para mejorar los estándares, y la frase: un

largo camino comienza con un pequeño paso, grafica el sentido del kaizen.

El kaizen retoma las técnicas del control de calidad diseñadas por Edgard

Deming, pero incorpora la idea de que nuestra forma de vida merece ser mejorada de

manera constante. El mensaje de la estrategia de kaizen es que no debe pasar un día

sin que se haya hecho alguna clase de mejoramiento, sea a nivel social, laboral o

familiar. Se debe ser muy riguroso y encontrar la falla o problema y hacerse cargo de

él. La complacencia es el enemigo número uno del kaizen. Y en su idea de

mejoramiento continuo se involucra en la gestión y el desarrollo de los procesos,

enfatizando las necesidades de los clientes para reconocer y reducir los desperdicios y

maximizar el tiempo.

Al desarrollo del kaizen han contribuido autores como Masaaki Imai, Ishikawa,

Taguchi, Kano, Shigeo Shingo y Ohno. El éxito que el kaizén ha adquirido en la

actividad empresarial deviene justamente de la incitación a mejorar los estándares,

sean niveles de calidad, costes, productividad o tiempos de espera. Además dicha

metodología permite establecer estándares más altos y las empresas japonesas como

Toyota, Hitachi o Sony fueron desde los años 80 un buen ejemplo del mejoramiento

continuo de los estándares productivos.

En el desarrollo y aplicación del kaizen se ven amalgamados conocimientos y

técnicas vinculados con administración de operaciones, ingeniería industrial,

comportamiento organizacional, calidad, costos, mantenimiento, productividad,

innovación y logística entre otros. Por tal motivo bajo lo que podríamos llamar el

15

paraguas del kaizen se encuentran involucradas e interrelacionadas métodos y

herramientas tales como: control total de calidad, círculos de calidad, sistemas de

sugerencias, automatización, mantenimiento productivo total, kanban, mejoramiento

de la calidad, just in time, cero defectos, actividades en grupos pequeños, desarrollo

de nuevos productos, mejoramiento en la productividad, cooperación trabajadores-

administración y disciplina en el lugar de trabajo, entre otros.

2.2.2 Ventajas y beneficios del kaizen

El kaizen es un sistema de mejora continua e integral que comprende todos los

elementos, componentes, procesos, actividades, productos e individuos de una

organización. No importa a que actividad se dedique la organización, si es privada o

pública, y si persigue o no beneficios económicos, siempre debe mejorar su

performance a los efectos de hacer un mejor y más eficiente uso de los escasos

recursos, logrando de tal forma satisfacer la mayor cantidad de objetivos posibles.

A la hora de inventariar las ventajas y beneficios en la implementación y puesta

en práctica del sistema kaizen cabe apuntar las siguientes:

• Reducción de inventarios, productos en proceso y terminados.

• Disminución en la cantidad de accidentes.

• Reducción en fallas de los equipos y herramientas.

• Reducción en los tiempos de preparación de maquinarias.

• Aumento en los niveles de satisfacción de los clientes y consumidores.

• Incremento en los niveles de rotación de inventarios.

• Importante caída en los niveles de fallas y errores.

• Mejoramiento en la autoestima y motivación del personal.

• Altos incrementos en materia de productividad.

• Importante reducción en los costes.

• Mejoramiento en los diseños y funcionamiento de los productos y servicios.

• Aumento en los beneficios y rentabilidad.

• Menores niveles de desperdicios y despilfarros. Con su efecto tanto en los

costes, como así también en los niveles de polución ambiental, entre otros.

16

• Notables reducciones en los ciclos de diseño y operativos.

• Importantes caídas en los tiempos de respuestas.

• Mejoramiento en los flujos de efectivo.

• Menor rotación de clientes y empleados.

• Mayor y mejor equilibrio económico-financiero. Lo cual trae como

consecuencia una mayor solidez económica.

• Ventaja estratégica en relación a los competidores, al sumar de forma

continua mejoras en los procesos, productos y servicios. Mediante la mejora de

costos, calidad, diseño, tiempos de respuesta y servicios a los consumidores.

• Mejora en la actitud y aptitud de directivos y personal para la implementación

continua de cambios.

• Acumulación de conocimientos y experiencias aplicables a los procesos

organizacionales.

• Capacidad para competir en los mercados globalizados.

• Derribar las barreras o muros interiores, permitiendo con ello un potente y

auténtico trabajo en equipo.

• Capacidad para acomodarse de manera continua a los bruscos cambios en el

mercado (generadas por razones sociales, culturales, económicas y políticas,

entre otras).

2.2.3 Lean Manufacturing

Hernández (2013). Señala que el Lean Manufacturing: “Es una filosofía de

trabajo, basada en las personas, que define la forma de mejora y optimización de un

sistema de producción focalizándose en identificar y eliminar todo tipo de

desperdicios” (p.11).

Lean mira lo que no se debería estar haciendo porque no agrega valor al cliente

y tiende a eliminarlo. Para alcanzar sus objetivos, despliega una aplicación

sistemática y habitual de un conjunto extenso de técnicas que cubren la práctica

totalidad de las áreas operativas de fabricación: organización de puestos de trabajo,

gestión de la calidad, flujo interno de producción, mantenimiento, gestión de la

17

cadena de suministro. La filosofía Lean no da nada por sentado y busca

continuamente nuevas formas de hacer las cosas de manera más ágil, flexible y

económica.

Sánchez J (2010), sostiene que el lean manufacturing:

Tiene por objetivo la eliminación del despilfarro, mediante la utilización de una colección de herramientas (TPM, 5S, SMED, kanban, kaizen, heijunka, jidoka, etc.), que se desarrollaron fundamentalmente en Japón. Los pilares del lean manufacturing son: la filosofía de la mejora continua, el control total de la calidad, la eliminación del despilfarro, el aprovechamiento de todo el potencial a lo largo de la cadena de valor y la participación de los operarios. (p. 01).

2.2.3.1 Orígenes y antecedentes de Lean Manufacturing

Las técnicas de organización de la producción surgen a principios del siglo XX

con los trabajos realizados por F.W. Taylor y Henry Ford, que formalizan los

conceptos de fabricación en serie que habían empezado a ser aplicados a finales del

siglo XIX y que encuentran sus ejemplos más relevantes en la fabricación de fusiles

(EEUU) o turbinas de barco (Europa). Taylor estableció las primeras bases de la

organización de la producción a partir de la aplicación de método científico a

procesos, tiempos, equipos, personas y movimientos.

Posteriormente Henry Ford introdujo las primeras cadenas de fabricación de

automóviles en donde hizo un uso intensivo de la normalización de los productos, la

utilización de máquinas para tareas elementales, la simplificación-secuenciación de

tareas y recorridos, la sincronización entre procesos, la especialización del trabajo y

la formación especializada. En ambos casos se trata conjuntos de acciones y técnicas

que buscan una nueva forma de organización y que surgen y evolucionan en una

época en donde era posible la producción rígida en masa de grandes cantidades de

producto.

La ruptura con estas técnicas se produce en Japón, en donde se encuentra el

primer germen recocido con el pensamiento Lean. Ya en 1902, Sakichi Toyota, el que

más tarde fuera fundador con su hijo Kiichiro de la Corporación Toyota Motor

18

Company, inventó un dispositivo que detenía el telar cuando se rompía el hilo e

indicaba con una señal visual al operador que la maquina necesitaba atención. Este

sistema de “automatización con un toque humano” permitió separar al hombre la

máquina. Con esta simple y efectiva medida un único operario podía controlar varias

máquinas, lo que supuso una tremenda mejora de la productividad que dio paso a una

preocupación permanente por mejorar los métodos de trabajo. Por sus contribuciones

al desarrollo industrial del Japón, SakiichiToyoda es conocido como el “Rey de los

inventores Japoneses”.

En 1929, Toyota vende los derechos de sus patentes de telares a la empresa

Británica PlattBrothers y encarga a su hijo Kiichiro que invierta en la industria

automotriz naciendo, de este modo, la compañía Toyota. Esta firma, al igual que el

resto de las empresas japonesas, se enfrentó, después de la segunda guerra mundial, al

reto de reconstruir una industria competitiva en un escenario de post-guerra. Los

japoneses se concienciaron de la precariedad de su posición en el escenario

económico mundial, pues, desprovistos de materias primas, sólo podían contar con

ellos mismos para sobrevivir y desarrollarse.

El reto para los japoneses era lograr beneficios de productividad sin recurrir a

economías de escala. Comenzaron a estudiar los métodos de producción de Estados

Unidos, con especial atención a las prácticas productivas de Ford, a el control

estadístico de procesos desarrollado por W. Shewart, a las técnicas de calidad de

Edwards Deming y Joseph Moses Juran, junto con las desarrolladas en el propio

Japón por Kaoru Ishikawa.

El modelo toyotista sintéticamente se resume en los siguientes puntos:

� Eliminación del despilfarro y suministro just-in-time de los materiales.

� La relación, basada en la confianza y la transparencia, con los

proveedores elegidos en función de su grado de compromiso en la colaboración

a largo plazo.

19

� Una importante participación de los empleados en decisiones

relacionadas con la producción: parar la producción, intervenir en tareas de

mantenimiento preventivo, aportar sugerencias de mejora, etc.

� El objetivo de la calidad total, es decir, eliminar los posibles defectos

lo antes posible y en el momento en que se detecten, incluyendo la

implantación de elementos para certificar la calidad en cada momento.

2.2.3.2 Principios del sistema Lean

Según Hernández J. (2013), Además de la casa Toyota los expertos recurren a

explicar el sistema identificando los principios sobre los que se fundamenta el Lean

Manufacturing. Los principios más frecuentes asociados al sistema, desde el punto de

vista del “factor humano” y de la manera de trabajar y pensar, son:

• Trabajar en la planta y comprobar las cosas in situ.

• Formar líderes de equipos que asuman el sistema y lo enseñen a otros.

• Interiorizar la cultura de “parar la línea”.

• Crear una organización que aprenda mediante la reflexión constante y la

mejora continua.

• Respetar a la red de suministradores y colaboradores ayudándoles y

proponiéndoles retos.

• Identificar y eliminar funciones y procesos que no son necesarios.

• Promover equipos y personas multidisciplinares.

• Descentralizar la toma de decisiones.

• Integrar funciones y sistemas de información.

• Obtener el compromiso total de la dirección con el modelo Lean.

A estos principios hay que añadir los relacionados con las medidas

operacionales y técnicas a usar:

• Crear un flujo de proceso continuo que visualice los problemas a la superficie.

• Utilizar sistemas “Pull” para evitar la sobreproducción.

• Nivelar la carga de trabajo para equilibrar las líneas de producción.

• Estandarizar las tareas para poder implementar la mejora continua.

20

• Utilizar el control visual para la detección de problemas.

• Eliminar inventarios a través de las diferentes técnicas JIT.

• Reducir los ciclos de fabricación y diseño.

• Conseguir la eliminación de defectos.

2.2.4 Concepto de desperdicio y valor añadido:

Hay E (2013), asegura que: “Las únicas actividades que agregan valor son las

que producen una transformación física del producto.” (p.11).

Según Hernández J. (2013), muchos de los principios enunciados

anteriormente están en consonancia con los objetivos que persiguen la práctica

totalidad de las empresas industriales. En principio puede parecer una lista de buenas

intenciones pero surge inmediatamente la pregunta de cómo realmente pueden

llevarse a la práctica. Para ello Lean Manufacturing propugna un cambio radical

cultural. Este cambio consiste en analizar y medir la eficiencia y productividad de

todos los procesos en términos de “valor añadido” y “despilfarro”.

Un ejemplo de este cambio es la forma en la que Lean mide la eficiencia y

productividad de los sistemas de fabricación. Las empresas usan los indicadores de

productividad como medida clave del rendimiento de sus procesos pero si las

mediciones se realizan sobre lo que hacemos, sin plantearnos si está o no bien hecho,

si tiene o no “valor”, es muy probable que las cifras camuflen todo el potencial de

mejora de competitividad y costes de nuestro sistema. El valor se añade cuando todas

las actividades tienen el único objetivo de transformar las materias primas del estado

en que se han recibido a otro de superior acabado que algún cliente esté dispuesto a

comprar. Entender esta definición es muy importante a la hora de juzgar y catalogar

nuestros procesos. El valor añadido es lo que realmente mantiene vivo el negocio y su

cuidado y mejora debe ser la principal ocupación de todo el personal de la cadena

productiva.

La empresa Toyota, en su metodología Justo a Tiempo, define los desperdicios

como: “Todo lo que sea distinto a la cantidad mínima de equipo, materiales, piezas y

tiempo laboral absolutamente esenciales para la producción”.

21

En la metodología de Lean Manufacturing, un desperdicio: “Se considera como

todo lo adicional a lo mínimo necesario de recursos (materiales, equipos, personal,

tecnología, etc.) para fabricar un producto o prestar un servicio”

Para Liker y Meier. (2006), dentro del concepto de Lean Manufacturing, se

identifican siete tipos de desperdicios, estos ocurren en cualquier clase de empresa o

negocio y se presentan desde la recepción de la orden, hasta la entrega del producto.

Adicionalmente, se considera un octavo tipo de desperdicio especial que da origen a

lo que Lean se llama siete mas un tipo de desperdicios. A continuación se explica

cada uno de ellos:

Sobreproducción: Procesar artículos más temprano o en mayor cantidad que la

requerida por el cliente. Se considera como el principal y la causa de la mayoría de

los otros desperdicios. La sobreproducción es un desperdicio crítico porque no

incita a la mejora ya que parece que todo funciona correctamente. Además, producir

en exceso significa perder tiempo en fabricar un producto que no se necesita para

nada, lo que representa claramente un consumo inútil de material que a su vez

provoca un incremento de los transportes y del nivel de los almacenes.

a) Características:

• Gran cantidad de stock.

• Ausencia de plan para eliminación sistemática de problemas de calidad.

• Equipos sobredimensionados.

• Tamaño grande de lotes de fabricación.

• Falta de equilibrio en la producción.

• Ausencia de plan para eliminación sistemática de problemas de calidad.

• Equipamiento obsoleto.

• Necesidad de mucho espacio para almacenaje.

b) Causas posibles:

• Procesos no capaces y poco fiables.

• Reducida aplicación de la automatización.

• Tiempos de cambio y de preparación elevados

22

• Respuesta a las previsiones, no a las demandas.

• Falta de comunicación.

c) Acciones Lean para este tipo de despilfarro

• Flujo pieza a pieza (lote unitario de producción).

• Implementación del sistema pull mediante kanban.

• Acciones de reducción de tiempos de preparación SMED.

• Nivelación de la producción.

• Estandarización de las operaciones.

Transporte: Mover trabajo en proceso de un lado a otro, incluso cuando se

recorren distancias cortas; también incluye el movimiento de materiales, partes o

productos terminados hacia y desde el almacenamiento.

a) Características

• Los contenedores son demasiado grandes difíciles de manipular.

• Exceso de operaciones de movimiento y manipulación de materiales.

• Los equipos de manutención circulan vacíos por la planta.

b) Causas posibles:

• Layout obsoleto.

• Gran tamaño de los lotes.

• Procesos deficientes y poco flexibles.

• Programas de producción no uniformes.

• Tiempos de preparación elevados.

• Excesivos almacenes intermedios.

• Baja eficiencia de los operarios y las máquinas.

• Reprocesos frecuentes.

c) Acciones Lean para este tipo de despilfarro:

• Layout del equipo basado en células de fabricación flexibles.

• Cambio gradual a la producción en flujo según tiempo de ciclo fijado.

• Trabajadores polivalentes o multifuncionales.

• Reordenación y reajuste de las instalaciones.

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Tiempo de espera: Operarios esperando por información o materiales para la

producción, esperas por averías de máquinas o clientes esperando en el teléfono. Los

procesos mal diseñados pueden provocar que unos operarios permanezcan parados

mientras otros están saturados de trabajo. Por ello, es preciso estudiar

concienzudamente cómo reducir o eliminar el tiempo perdido durante el proceso de

fabricación.

a) Características:

• El operario espera a que la máquina termine.

• Exceso de colas de material dentro del proceso.

• Paradas no planificadas.

• Tiempo para ejecutar otras tareas indirectas.

• Tiempo para ejecutar reproceso.

• La máquina espera a que el operario acabe una tarea pendiente.

• Un operario espera a otro operario.

b) Causas posibles:

• Métodos de trabajo no estandarizados.

• Layout deficiente por acumulación o dispersión de procesos.

• Desequilibrios de capacidad.

• Falta de maquinaria apropiada.

• Operaciones retrasadas por omisión de materiales o piezas.

• Producción en grandes lotes.

• Baja coordinación entre operarios

• Tiempos de preparación de máquina /cambios de utillaje elevados.

c) Acciones Lean para este tipo de despilfarro:

• Nivelación de la producción. Equilibrado de la línea.

• Layout específico de producto. Fabricación en células en U.

• Autonomatización con un toque humano (Jidoka).

• Cambio rápido de técnicas y utillaje (SMED).

• Adiestramiento polivalente de operarios.

24

• Sistema de entregas de proveedores.

• Mejorar en manutención de la línea de acuerdo a secuencia de montaje.

Sobre-procesamiento o procesos inapropiados: Realizar procedimientos

innecesarios para procesar artículos, utilizar las herramientas o equipos inapropiados

o proveer niveles de calidad más altos que los requeridos por el cliente.

Exceso de inventario: Excesivo almacenamiento de materia prima, producto

en proceso y producto terminado. El principal problema con el exceso inventario

radica en que oculta problemas que se presentan en la empresa. El almacenamiento de

productos presenta la forma de despilfarro más clara porque esconde ineficiencias y

problemas crónicos hasta el punto que los expertos han denominado al stock la “raíz

de todos los males”.

Desde la perspectiva Lean, los inventarios se contemplan como los síntomas de

una fábrica ineficiente porque:

• Encubren productos muertos que generalmente se detectan una vez al año

cuando se realizan los inventarios físicos. Se trata de productos y materiales

obsoletos, defectuosos, caducados, rotos, etc., pero que no se han dado de baja.

• Necesitan de cuidados, mantenimiento, vigilancia, contabilidad, gestión, etc.

• Desvirtúan las partidas de los activos de los balances. La expresión “inversión

en stock” es un error, porque no ofrecen retribución sobre las inversiones y, por

tanto, no pueden ser considerados como tales en ningún momento.

• Generan costes difíciles de contabilizar: deterioros en la manipulación,

obsolescencia de materiales, tiempo empleado en la detección de errores,

incremento del lead time con posible insatisfacción para clientes, mayor

dependencia de las previsiones de ventas, etc.

El despilfarro por almacenamiento es el resultado de tener una mayor cantidad

de existencias de las necesarias para satisfacer las necesidades más inmediatas. El

hecho de que se acumule material, antes y después del proceso, indica que el flujo de

producción no es continuo. El mantenimiento de almacenes permite mantener los

problemas ocultos pero nunca los resuelve.

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a) Características

• Excesivo espacio del almacén.

• Contenedores o cajas demasiado grandes.

• Rotación baja de existencias.

• Costes de almacén elevados.

• Excesivos medios de manipulación (carretillas elevadoras, etc.).

a) Causas posibles:

• Procesos con poca capacidad.

• Cuellos de botella no identificados o fuera de control.

• Tiempos de cambio de máquina excesivamente largos.

• Previsiones de ventas erróneas.

• Sobreproducción.

• Reproceso por defectos de calidad del producto.

• Problemas e ineficiencias ocultas.

b) Acciones Lean para este tipo de despilfarro

• Nivelación de la producción.

• Distribución del producto en una sección específica.

• Sistema JIT de entregas de proveedores.

• Monitorización de tareas intermedias.

• Cambio de mentalidad en la organización y gestión de la producción.

Defectos: Repetición o corrección de procesos, también incluye re-trabajo en

productos no conformes o devueltos por el cliente.

a) Características:

• Pérdida de tiempo, recursos materiales y dinero.

• Planificación inconsistente.

• Calidad cuestionable.

• Flujo de proceso complejo.

• Recursos humanos adicionales necesarios para inspección y reprocesos.

b) Causas posibles:

26

• Movimientos innecesarios.

• Proveedores o procesos no capaces.

• Errores de los operarios.

• Formación o experiencia de los operarios inadecuada.

• Técnicas o utillajes inapropiados.

• Proceso productivo deficiente o mal diseñado.

c) Acciones Lean para este tipo de despilfarro:

• Autonomatización con toque humano (Jidoka).

• Estandarización de las operaciones.

• Implantación de elementos de aviso o señales de alarma (andon).

• Mecanismos o sistemas anti-error (Poka-Yoke).

• Incremento de la fiabilidad de las máquinas.

• Implantación mantenimiento preventivo.

• Aseguramiento de la calidad en puesto.

• Producción en flujo continúo

• Control visual: Kanban, 5S y andon.

Movimientos innecesarios: Cualquier movimiento que el operario realice

aparte de generar valor agregado al producto o servicio. Incluye a personas en la

empresa subiendo y bajando por documentos, buscando, escogiendo, agachándose,

etc. Incluso caminar innecesariamente es un desperdicio.

Talento Humano: Este es el octavo desperdicio y se refiere a no utilizar la

creatividad e inteligencia de la fuerza de trabajo para eliminar desperdicios. Cuando

los empleados no se han capacitado en los 7 desperdicios se pierde su aporte en ideas,

oportunidades de mejoramiento, etc.

La eliminación de desperdicios presenta resultados inmediatos en la reducción

del costo, aumento de la productividad, organización del área de trabajo, entre otros.

Sin embargo, generalmente se presentan problemas con el mantenimiento de los

mejoramientos alcanzados, esto sucede debido a que no se implementa un sistema

que en el largo plazo sea capaz de mantener y adaptar la empresa a nuevos cambios

27

en el entorno. No se debe cometer el error de confundir desperdicio con lo necesario,

es decir, cuando identificamos una operación o proceso como desperdicio, por no

añadir valor, asociamos dicho pensamiento a la necesidad de su inmediata

eliminación y eso nos puede crear confusión y rechazo.

Cabe señalar que existen actividades necesarias para el sistema o proceso,

aunque no tengan un valor añadido. En este caso estos despilfarros tendrán que ser

asumidos. Si las empresas actúan en la línea de la eliminación de los despilfarros

dispondrán de la herramienta más adecuada para mejorar sus costes. Precisamente

Lean surgió cuando las empresas ya no podían vender productos a partir del cálculo

de sus costes, fueran los que fueran, más un porcentaje de incremento por beneficios.

Con el pensamiento Lean, la estructura de precios se fundamenta en la ecuación

simple:

Coste = Precio de mercado – Beneficio

En un planteamiento Lean se parte del precio que el mercado está dispuesto está

dispuesto a pagar y del beneficio que se desea obtener para afrontar la minimización

de costes combinando, reduciendo o eliminando tantas actividades sin valor añadido

como sea posible. Las organizaciones cuentan con un enorme potencial para reducir

costes y ofrecer mejores productos a los clientes si simplifican o eliminan las

actividades de valor reducido.

En el entorno Lean, la eliminación sistemática del desperdicio se realiza a

través de tres pasos que tienen como objetivo la eliminación sistemática del

despilfarro y todo aquello que resulte improductivo, inútil o que no aporte valor

añadido y que recibe el nombre de Hoshin (Brújula):

• Reconocer el desperdicio y el valor añadido dentro de nuestros procesos.

• Actuar para eliminar el desperdicio aplicando la técnica Lean más adecuada.

• Estandarizar el trabajo con mayor carga de valor añadido para,

posteriormente, volver a iniciar el ciclo de mejora.

La idea fundamental del Hoshin es buscar, por parte de todo el personal

involucrado, soluciones de aplicación inmediata tanto en la mejora de la organización

28

del puesto de trabajo como en las instalaciones o flujos de producción. Uno de los

puntos clave del éxito del sistema se encuentra en la implicación de todo el personal,

empezando por la dirección y terminando en los operarios.

2.2.5 Métodos para la reducción de desperdicios: Según el departamento de

Conservación Ambiental de Tennessee, 1999, los métodos para lograr la reducción de

desperdicios se dividen convenientemente en dos tipos básicos: La reducción de la

fuente y el reciclaje. La reducción de la fuente es cualquier acción que reduzca la

cantidad de basura que sale de un proceso. Las medidas de reducción de la fuente

incluyen:

• Modificaciones al equipo o a las tecnologías.

• Modificaciones a los procesos o a los procedimientos.

• Reformulación o reajuste de productos.

• Sustitución de materias primas y mejoras en control de la economía

doméstica, del mantenimiento, del entrenamiento o de inventario.

• El reciclaje es el uso, la reutilización o la recuperación de desperdicio, dentro

o fuera de sitio, después de que se genere. Los métodos de reciclaje incluyen:

• Reutilización de un desperdicio para retrasar la compra de un producto

comercial nuevo.

• Remover los contaminantes de una desperdicio para permitir su reutilización y

• Reclamar componentes útiles dentro de un material de desperdicio.

2.2.6 Concepto de manejo de materiales.

Según la Sociedad Americana de Manejo de Materiales (2008), se define como:

“El arte y ciencia del movimiento, empacado y almacenamiento de sustancia en

cualquiera de sus formas”.

El propósito de las técnicas y equipos de manejo de materiales es el suministro

de los materiales necesarios, en el tiempo preciso, en el lugar adecuado, así como la

maximización y la utilización del espacio y la minimización del número de pasos de

manejo, realizando los estrictamente necesarios, tan eficientemente como sea posible.

29

Las técnicas de manejo de materiales pueden mejorar las operaciones de la

siguiente manera:

• Reducción de costos: El costo de una operación puede reducirse por la

eliminación de manejo innecesario, repetitivo y por la integración de pasos de

manejo de materiales a través de la planta.

• Reducción de la mano de obra: Buenas prácticas de manejo de materiales,

evitan el excesivo esfuerzo manual y generalmente reducen la mano de obra a

niveles mínimos necesarios.

• Incremento de la capacidad productiva: El manejo de materiales puede

incrementar la capacidad de una fábrica con el uso eficiente del espacio

disponible para el trabajo y el almacenamiento, promoviendo el excesivo

control de inventario aumentando la capacidad mediante el uso de equipos

mecanizados.

• Reducción de desperdicios: Mejora el manejo de materiales en proceso,

mejora la calidad del producto, reduce los desperdicios y minimiza daños al

mismo. Un eficiente manejo reduce el desperdicio y las perdidas de materiales

mediante un eficiente control de inventario.

• Mejora servicio a los clientes: Mejores métodos de manejo ayudan servir a

los clientes mas eficientemente, asegurando que sus suministros lleguen a

tiempo, en la cantidad requerida con daños mínimos.

• Mayor productividad: Efectivo manejo de materiales incrementa la

productividad de los empleados, mejora la utilización de la maquinaria y

ayuda a la empresa a ser más competitiva.

2.2.7. Productividad.

Según López J (2012), para definir productividad se necesita entender que aun

con la tecnología mas desarrollada en los procesos, y con el equipo mas sofisticado en

informática, no puede activarse la productividad si no hay participación coordinada e

toda la gente involucrada, en la creación de bienes y servicios. Lo individual esta muy

30

limitado en la alta productividad. Desde un director general de empresa o el

presidente de un país, hasta el empleado más modesto de una organización, todos

dependen de un trabajo en equipo.

La productividad es de conjunto como sistema. El éxito productivo se da en

grupos, los resultados dependen sin excepción de articular a todos los recursos

involucrados, incluyendo por supuesto a los humanos, todos deben estar integrados,

para lograr optimizar la rapidez. Integración implica saber simplificar lo complejo

para conseguir con facilidad los resultados. En los procesos de transformación para

fabricar o crear objetos, la productividad siempre esta afectada por la eficiencia,

como ya hemos visto, la eficiencia es una optimización de los recursos disponibles.

La productividad puede definirse como lo producido en un tiempo; en el

lenguaje empresarial es la producción del numero de objetos en un tiempo.

La productividad siempre es afectada por un nivel de eficiencia, ésta siempre es

menor proporcionalmente a la unidad. La eficiencia siempre reduce de forma directa

a la productividad y la convierte en una productividad estándar, sirve para calcular y

planear, la cantidad y la capacidad de producción.

2.2.8 Calidad

Para Fernández R (2010). La calidad se constituye básicamente a través de

seis etapas, veamos breve semblanza de cada una de ellas:

• Primera etapa: El control de calidad mediante la inspección. Esta etapa

coincide con el período en el que comienza a tener mucha importancia la

producción de artículos en serie. Se verificaba al final de la línea de

producción, si el artículo era apto o no para lo que estaba destinado. Surge en

las fábricas un departamento especial a cuyo cargo estuviera la tarea de

inspección. A este nuevo organismo se le denominó control de calidad.

• Segunda etapa: El control estadístico de la calidad: Los trabajos de

investigación llevados a cabo en la década de los treinta por Bell Telophone

Laboratories fueron el origen de lo que actualmente se denomina control

31

estadístico de la calidad que se basa en reconocer que en toda producción

industrial se da variación en el proceso. Esta variación debe ser estudiada con

los principios de la probabilidad y la estadística. No se trata de suprimir la

variación, esto es imposible, sino de ver que rango de variación es aceptable

sin que se originen problemas. Surgen conceptos como control de lotes dado

que es imposible inspeccionar todos los productos y tablas de muestreo

basadas en el concepto de niveles aceptables de calidad en base al máximo

porcentaje de defectos tolerables para que la producción de un proveedor

pudiera ser considerada satisfactoria.

• Tercera etapa: El aseguramiento de la calidad, Esta tercera etapa esta

caracterizada por dos hechos, la toma de conciencia por parte de la

administración del papel que le corresponde en el aseguramiento de la calidad

y la implantación del nuevo concepto de control de calidad en Japón. Hasta

esta etapa el enfoque de calidad se había orientado hacia el proceso de

fabricación, no existía la idea de la calidad en servicios de soporte y menos de

calidad en el servicio al consumidor. Es a principios de los años cincuenta

cuando Juran impulsa el concepto del aseguramiento de calidad y da una

respuesta económica al cuestionamiento de hasta donde conviene dar calidad a

los productos.

• Cuarta etapa: La calidad como estrategia competitiva, en las dos ultimas

décadas ha tenido lugar un cambio muy importante de la alta dirección

respecto a la calidad, debido, sobre todo, al impacto que por su calidad, precio

y rentabilidad, han tenido los productos japoneses en el mercado

internacional. Si en épocas anteriores se pensaba que la falta de calidad era

perjudicial en la compañía, ahora se volverá a la calidad como la estrategia

fundamental para alcanzar competitividad. Y pasa a ser una estrategia de

competitividad desde el momento en que la alta dirección toma como punto de

partida para su planificación estratégica los requisitos del consumidor y la

32

calidad de los competidores con el fin de entregar al consumidor artículos que

responden a sus requerimientos y que tengan una calidad superior a las que

ofrecen los competidores.

• Quinta etapa: La reingeniería de procesos, Con la mejora de informática y la

renovación de sistemas de comunicación así como globalización de mercado

de los últimos años, hubo que mejorar de una manera muy rápida y radical los

procesos administrativos, de producción, así como de comercialización, ya

que el no renovarlos, les ha restado competitividad. Con la llamada

reingeniería de procesos es como un “empezar de nuevo”. Esto conllevó un

cambio radical en la manera de pensar y actuar de una organización, lo que

conlleva un cambio de procesos, estructuras organizacionales, estilos y

comportamiento de liderazgo, sistemas de compensación y reconocimiento,

así como las relaciones con los accionistas, clientes, proveedores y otros

grupos externos.

• Re arquitectura de la empresa y rotura de las estructuras del mercado: El

principio básico de esta etapa es: “La calidad se orienta a desarrollar el capital

intelectual de la empresa”, hacer una reingeniería de la mentalidad de los

administradores y romper la estructura del mercado, con el fin de buscar

nuevas formas para llegar con el cliente. La informacion, tecnología y capital

humano, el trabajo, la gestión administrativa y el concepto mismo de

liderazgo forman parte del conocimiento. La informacion completa, confiable

y oportuna se convierte en poder ya que es una herramienta para conocer el

mercado, la demanda, las posibilidades de negocio, pueden generar ventajas

competitivas si se sabe aprovechar.

2.2.9 Diagrama de Pareto

Según Maneiro y Mejías (2009), Un histograma de ocurrencias por categoría

(en el cual las categorías están ordenadas por el número de ocurrencias) se denomina

33

comúnmente como un gráfico, diagrama o carta de Pareto. Se basa en el principio 80-

20; el 20% de las causas representan el 80% de las ocurrencias. Aunque en principio

fue representado por el economista Wilfredo Pareto (1848-1923) en términos de

distribución de la riqueza, su aplicación en el área de ingeniería y calidad se le

atribuye a Joseph Juran (1904-2008).

El diagrama de Pareto es una herramienta de análisis de datos ampliamente

utilizada y es por lo tanto útil en la determinación de la causa principal durante un

esfuerzo de resolución de problemas. Permite ver cuales son los problemas más

grandes, permitiéndoles a los grupos establecer prioridades. En casos típicos, los

pocos (pasos, servicios, ítems, problemas, causas) son responsables por la mayor del

impacto negativo sobre la calidad. Si enfocamos nuestra atención en estos pocos

vitales, podemos obtener la mayor ganancia potencial de nuestros esfuerzos por

mejorar la calidad.

2.2.9.1 Elaboración de un diagrama de Pareto.

Paso 1. Formar dos columnas con los nombres de los defectos y su respectiva

frecuencia. Luego ordenar las frecuencias de los datos comenzando por la de

mayor valor.

Paso 2. Una vez ordenados, construir la columna de frecuencia y frecuencia

acumulada.

Paso 3. Ahora se construye el gráfico. (Maneiro y Mejías, 2009).

2.2.10 Diagrama causa- efecto.

Según Maneiro y Mejías (2009), también conocido como diagrama de espinas

de pescado o diagrama de Ishikawa, es una herramienta que ayuda a identificar,

clasificar y poner de manifiesto las posibles causas de problemas específicos o de

características de calidad del producto. Ilustra gráficamente las relaciones existentes

entre el resultado dado y los factores que influyeron para que se produjeran. De este

modo, al conocer los factores de algún error dentro de los procesos de la empresa, se

pueden tomar medidas específicas para evitar o minimizar en lo posible futuras fallas.

34

Un diagrama causa- efecto, es de por si educativo, sirve para que la gente

conozca con profundidad el proceso con que trabaja, visualizando con claridad las

relaciones entre los efectos y sus causas. Sirve también para guiar las discusiones, al

exponer con claridad los orígenes de un problema de calidad y permite encontrar más

rápidamente las causas asignables cuando el proceso se aparta de su funcionamiento

habitual.

2.2.10.1 Pasos para elaborar un diagrama causa- efecto:

• Encuadrar el efecto a la derecha y dibujar una línea gruesa central

apuntándole.

• Definir claramente el efecto o síntoma cuyas causas han de identificarse.

• Usar tormenta de ideas o un enfoque racional para identificar la posible causa.

• Distribuir y unir las causas principales a la recta central mediante líneas de

70°.

• Añadir sub-causas a las causas principales a lo largo de las líneas inclinadas.

• Descender de nivel hasta llegar a las causas raíz.

• Comprobar la validez lógica de la cadena causal.

• Comprobación de integridad: ramas principales con, ostensiblemente, más o

menos causas que las demás o con menor detalle.

2.2.11 Definición de tormenta de ideas

Según Arraez A (2012), una de las técnicas de creatividad más usadas y

bastante efectiva es el "Brainstorming", o tormenta de ideas, y sus diferentes

variantes. Esta técnica es recomendable en muchos casos y puede combinarse con

otras muchas.

Comenzó en el ámbito de las empresas, aplicándose a temas tan variados como

la productividad, la necesidad de encontrar nuevas ideas y soluciones para los

productos del mercado, encontrar nuevos métodos que desarrollen el pensamiento

creativo a todos los niveles. Pero pronto se extendió también al ámbito académico

con el fin de crear cursos específicos que desarrollen la creatividad.

35

La lluvia de ideas es una técnica de creatividad en grupo. Los miembros del

grupo aportan, durante un tiempo previamente establecido el mayor número de ideas

posibles sobre un tema o problema determinado. Interesa, en primer lugar, la cantidad

de ideas; conviene que los aportes sean breves, que nadie juzgue ninguna, que se

elimine cualquier crítica o autocrítica y que no se produzcan discusiones ni

explicaciones.

El Brainstorming, es una técnica de creatividad, y como tal su objetivo

fundamental es idear una solución a un determinado problema, o mejorar las

soluciones existentes. Los supuestos teóricos en los que se basa el Brainstorming, y

que lo hacen diferente de otros métodos de creatividad existentes son:

• Aplazar el juicio y no realizar críticas, hasta que no agoten las ideas, ya que

actuaría como un inhibidor. Se ha de crear una atmósfera de trabajo en la que

nadie se sienta amenazado.

• Cuantas más ideas se sugieren, mejores resultados se conseguirán: "la

cantidad produce la calidad". Las mejores ideas aparecen tarde en el periodo

de producción de ideas, será más fácil que encontremos las soluciones y

tendremos más variedad sobre la que elegir.

• La producción de ideas en grupos puede ser más efectiva que la individual.

• Asociacionismo: se pone en juego la imaginación y la memoria de forma que

una idea encadena y trae a otra. Las leyes que contribuyen a asociar las ideas

son:

o Semejanza: Con analogías o metáforas.

o Oposición: nos da ideas que conectan dos polos opuestos mediante la

antítesis, la ironía

o Durante las sesiones, las ideas de una persona, serán asociadas de

manera distinta por cada miembro, y hará que aparezcan otras por

contacto

Metodología

36

• El director: Es la figura principal y el encargado de dirigir la sesión. Debe ser

un experto en pensamiento creador. Su función es formular claramente el

problema y que todos se familiaricen con él. Cuando lo haga, debe estimular

ideas, hacer que se rompa el hielo en el grupo. Es el encargado de que se

cumplan las normas, no permitiendo las críticas. Debe permanecer callado e

intervenir cuando se corte la afluencia de ideas, por lo que le será útil llevar ya

un listado de ideas. Su función también será el que todos participen y den

ideas, conceder la palabra. Además, es la persona que da por finalizada la

sesión. Posteriormente, clasificará las ideas de la lista que le proporciona el

secretario.

• El secretario: Registra por escrito las ideas según van surgiendo. Las numera,

las reproduce fielmente, las redacta y se asegura de que todos estén de

acuerdo con lo escrito. Por ultimo, se realiza una lista de ideas.

• Los participantes: Pueden ser habituales o invitados, y miembros o no de la

empresa. Su función es producir ideas. Conviene que entre ellos no haya

diferencias jerárquicas

Fases de la aplicación:

El proceso de Brainstorming se desarrolla en las tres fases de aplicación que se

describen a continuación:

• Descubrir hechos:

o Al menos con un día de antelación, el director comunica por escrito a

los miembros del grupo sobre los temas a tratar.

o El director explica los principios de la Tormenta de ideas e insiste en

la importancia de tenerlos en cuenta.

o precalentamiento: Se comienza la sesión con una ambientación de

unos 10 minutos, tratando un tema sencillo y no comprometido. Es

una fase especialmente importante para los miembros sin experiencia.

37

o Planteamiento del problema: se determina el problema, delimitando,

precisándolo y clarificándolo. A continuación se plantea el problema,

recogiendo las experiencias que se poseen o consultando

documentación. Cuando es complejo, conviene dividirlo en partes.

Aquí es importante la utilización de análisis, desmenuzando el

problema en pequeñas partes y conectando lo nuevo y lo desconocido.

• Producir ideas: Es la fase de tormenta de ideas propiamente dicha.

o Se van aplicando alternativas. Se busca producir una gran cantidad de

ideas, aplicando los principios que se han visto (principios y supuesto

teóricos). Además, es útil cuando se ha trabajado mucho, alejarse del

problema, pues es un buen momento para que se produzcan

asociaciones. Muchas de las nuevas ideas serán ideas antiguas,

mejoradas o combinadas con varias ya conocidas.

o Clausura de la reunión: Al final de la reunión, el director da las gracias

a los asistentes y les ruega que no abandonen el problema, ya que al

día siguiente se le pedirá una lista de ideas que les puedan haber

surgido.

o Se incorporan las ideas surgidas después de la reunión.

• Descubrir soluciones:

o Se elabora una lista definitiva de ideas, para seleccionar las que

parecen más interesantes.

o La selección se realiza desechando las ideas que no tienen valor y se

estudia si son válidas las que se consideran interesantes. Lo mejor es

establecer una lista de criterios de conveniencia o no de cada idea.

o Se seleccionan las ideas más útiles y si es necesario se ponderarán.

Pueden realizarlo los mismos miembros del grupo o crear otros para

esta tarea, clasificadas por categorías (tarea que corresponde al

director).

38

o Presentación de las ideas seleccionadas: se presentan de forma

atractiva, ayudado de soportes visuales.

2.2.12 Definición e importancia de los almacenes.

Según Hernández (2010), El Almacén es una instalación o parte de ésta,

destinada al almacenamiento, manipulación y conservación de mercancías, equipada

tecnológicamente para estos fines. Los almacenes aunque son un mal necesario (se

inmovilizan recursos) brindan algunas ventajas, ya que:

• Permiten una mejor organización en la distribución de las mercancías

• Posibilitan una correcta conservación de los productos

• Posibilitan una utilización racional de la técnica (con la concentración de los

almacenes)

• En algunos casos son parte del proceso productivo (para el añejamiento de

bebidas

2.2.12.1 Actividades fundamentales del almacen.

En el almacén existen tres áreas fundamentales, cuyos nombres coinciden con

los tres procesos básicos que se ejecutan, a saber: recepción, almacenamiento y

despacho, pero no así sus operaciones, o lo que es lo mismo: hay operaciones de

almacenamiento que se realizan en el área de recepción y existen operaciones de

despacho que se realizan en el área de almacenamiento.

• Proceso de recepción: Involucra la descarga de los productos de los medios de

transporte y la operación de verificación y conteo de los productos

• Almacenamiento: La función fundamental del almacén es la de mantener

adecuadamente almacenadas las mercancías que se requieran para el

abastecimiento sistemático, el almacenaje es la acción que se ejecuta después

de recibida la mercancía cuando se procede a su almacenamiento en forma

organizada, con el propósito de viabilizar la función posterior al despacho.

• Despacho: Es el acto de enviar una determinada mercancía a un destino final,

tiene inmersas una serie de actividades tales como: seleccionar el vehículo,

39

embalajes, ubicación en muelle de carga, personal y equipos de cargue,

ubicación de la mercancía, facturas y remisiones, documentos de viaje e

instrucciones de ruta, sellos de seguridad y entrega al transportador.

2.2.13 Diseño de un almacén

Según Rodríguez (2008) “Es mejorar la productividad o simplemente un

almacén nuevo”. Hay una serie de principios y normas en las cuales hay que basarse,

siempre y cuando se pueda ver un almacen similar, por lo cual siempre es

conveniente tener en cuenta principios de rediseño los cuales sirven para favorecer el

sistema o simplemente adecuar los espacios a las nuevas funciones.

2.2.14 Manejo de materiales en almacenes

Según Gómez E. (2008), El manejo de materiales en almacenes es una actividad

que está presente en todas las etapas del proceso de producción, desde la adquisición,

transporte y almacenamiento de las materias primas, materiales en proceso, hasta el

manejo de los productos terminados al almacen y de allí al consumidor, a través de

los distintos canales de comercialización. La actividad de almacenamiento es

necesaria para garantizar el resguardo de los mismos y su disponibilidad, ante la

incertidumbre de las cantidades demandadas y los suministros necesarios.

El diseño de facilidades físicas destinadas a almacenes depende del material o

los materiales a almacenar, del manejo de estos, de la cantidad máxima en inventario,

de la forma de almacenarlos y donde almacenarlos.

La selección del tipo de almacen a utilizar debe basarse fundamentalmente en

las características de los materiales, sus empaques o recipientes que los contengan.

Estos pueden ser de tres tipos: 1-alamcenes completamente cubiertos, 2- parcialmente

cubiertos (solamente techo), 3- totalmente descubiertos. Cuando el material debe

resguardarse contra las variaciones del clima, temperatura, lluvias, y cuando el

material debe almacenarse bajo condiciones especificas de temperaturas y humedad,

requiere un almacen completamente cerrado y en algunos casos aislado térmicamente.

Si los materiales, empaques o recipientes soportan las inclemencias del tiempo, la

selección de un almacen descubierto será lo más apropiado.

40

2.2.15 Lotes de mercancías

Gómez E. (2008), asegura que los lotes de mercancía se refiere a la agrupación

de un mismo material en sus diversas formas de presentación. El tamaño de de estos

es función del inventario y la frecuencia del movimiento de los materiales. La

colocación de las mercancías en lotes permite un mejor manejo y control de la misma.

Las mercancías deben colocarse de tal manera que para su carga y descarga no haya

necesidad de mover materiales distintos a los del lote, por eso es indispensable

diseñar el edificio de tal forma que existan pasillos entre los lotes y los sublotes.

2.2.15.1 Altura de los lotes

La altura de los lotes son puede ser ilimitada, estando restringida por los

siguientes factores:

1. Resistencia mecánica de la paleta a las estanterías de almacenamiento.

2. Resistencia de los envases que contiene el producto.

3. La altura de elevación de los equipos de manejo utilizados para tal fin.

4. La estabilidad de la carga. Los lotes no deben almacenarse a alturas tales que

no permitan brindar rigidez a las rumas o estanterías.

5. La seguridad de la carga y las personas.

6. La altura del almacen disponible.

2.2.16 Capas o camada en almacenes.

Según Gómez E. (2008), Consiste en un arreglo de las unidades de producto

sobre la plataforma o paleta, horizontalmente, de manera uniforme, al mismo nivel.

La carga unitaria puede estar conformada por una o varias capas. El numero de ellas

depende de la capacidad del equipo a utilizado para su manejo, la estabilidad de la

carga y la visibilidad deseable para el operador del equipo.

2.2.17 Ruma en el almacen

Para Gómez E. (2008), Es un arreglo de varias unidades de carga agrupadas en

forma vertical, una encima de la otra. La altura de las mismas depende del equipo de

manejo utilizado y la estabilidad de la carga. La colocación de las cargas en forma de

rama permite una mejor utilización del espacio del almacen.

41

2.2.18 Paletización

De acuerdo a Gómez E. (2008), Se entiende por paletización la organización de

los paquetes o unidades sobre una paleta a fin de conformar eficiente y

económicamente una unidad de compacta, aprovechando al máximo el área de la

misma. Las paletas a su vez pueden ser colocadas una encima de la otra formando

rumas, lo que permite el aprovechamiento del espacio disponible en el almacen.

2.2.19 Paletas en el almacen

Según Gómez E. (2008), Una paleta es una plataforma diseñada para manejar

materiales embalados, colocados convenientemente sobre ella, haciendo el arreglo

por agrupación de las unidades de producto, de tal forma que se comporte como una

“carga unitaria” para su manejo y almacenamiento. La paleta por si sola no constituye

un método de manejo, pero es un elemento indispensable como auxiliar de los

montacargas de horquillas.

La paleta es uno de los más simples e importantes elementos empleados en los

modernos sistemas de manejo de materiales. Su uso se justifica en aquellas industrias

que fabrican grandes cantidades de productos embalados, obteniéndose con su uso

economías de tiempo, dinero y esfuerzo humano.

2.2.19.1 Clasificación de las paletas

• Por su uso, se clasifican en permanentes y desechables

1. Paletas permanentes: son aquellas diseñadas para ser usadas muchas veces

antes de ser desechadas, por lo que deben ser de solida construcción.

2. Paletas desechables: son construidas con materiales livianos y económicos,

ya que se usaran una sola vez y luego se desechan. Se construyen de

cartón, maderas muy baratas o anime. Se usan para despachar cargas a

grandes distancias o cuando es muy costoso su retorno.

• Por su construcción, se clasifican en:

1. Paletas de una sola cara: Este modelo consiste en una plataforma

compuesta de varias tablas apoyadas sobre dos o tres listones transversales

42

de 2”x 4” de sección. Solo se pueden usar con la plataforma hacia arriba y

su empleo se limita al manejo de rumas pequeñas o cuando los materiales

soportan fácilmente un peso concentrado.

2. Paletas de dos caras: son dos plataformas separadas por unos listones

llamados “distanciadores”. En algunas, las dos caras son construidas

idénticamente y se pueden usar indistintamente por cualquier lado, por lo

que se dice que son reversibles. Cuando las dos caras no son idénticas, una

será siempre la cara de carga y la otra la cara de apoyo.

• Por la manera de manejarse: las paletas son construidas especialmente para

ser tomadas, transportadas y descargadas por montacargas de horquillas. De

acuerdo a esto las paletas pueden clasificar de acuerdo a la forma que puedan

ser tomadas en paletas de dos vías y de cuatro vías.

1. Paletas de dos vías: se denominan también paletas de dos entradas , ya

que los brazos del montacargas se pueden introducir en dos direcciones.

2. Paletas de cuatro vías: Llamadas paletas de cuatro entradas, pueden ser

tomadas por los cuatro lados. Se sustituyen los listones continuos por

bloques cortos con lo cual es posible introducir los brazos en cuatro

direcciones.

2.2.19.2 Materiales de construcción de las paletas permanentes.

Las paletas permanentes se construyen de madera, metal o plástico (polietileno

de alta densidad). Las más comunes son de madera, pero hay situaciones especiales

de uso en los cuales se prefieren paletas metálicas o plásticas; las primeras se

recomiendan cuando las cargas son muy pesadas y grandes, o se manejan piezas a

altas temperaturas (fundiciones, talleres de fabricación de partes metálicas, etc). Las

de plástico, se usan cuando se trabaja en ambientes húmedos o refrigerados, y son

ideales para usarse en industrias de alimentos, farmacéuticas, droguerías y otras

similares.

43

En aplicaciones generales hay dos factores importantes para seleccionar el

material de la paleta: 1. Costo inicial y 2- Costo de mantenimiento.

2.2.19.3 Ventajas de los distintos tipos de paletas

Paletas de madera

1. Bajo costo inicial

2. Fáciles de reparar, se les puede reemplazarlas partes dañadas

3. Mayor seguridad de carga. Al tener mayor roce evitan que las cargas resbalen

Paletas metálicas

1. Necesitan menos reparaciones que las de madera

2. Mayor durabilidad

3. No tienen peligro de incendios, no son inflamables

4. Tienen un valor de recuperación, se pueden vender como chatarra.

5. Soportan altas temperaturas, grandes pesos, humedad, etc.

Paletas plásticas

1. No necesitan reparaciones, mas higiénicas, que las de madera y las metálicas

2. Menor peso, no se dañan ni se oxidan con la humedad y el ambiente.

2.2.19.4 Estimación de los requerimientos de paletas.

Para estimar el número de paletas requeridas para producción y almacenamiento, hay

que tomar en cuenta que además de las paletas requeridas para el uso normal hay que

añadir entre un 20% y 30% para paletas en tránsito, vacías, dañadas o en reparación.

2.2.19.5 factores importantes a considerar en la paletización

• Respecto al manejo

1. Tamaño, peso, forma y cantidad de los materiales que han de acondicionarse

en las paletas.

2. Número de piezas por paletas

3. Producción diaria.

• Respecto a la finalidad de uso de las paletas

� Dentro del establecimiento:

44

1. Almacenamiento de materias en proceso, depósitos temporales.

2. Almacenamiento de materias primas o productos acabados.

3. Transporte de materiales de una operación a la otra.

� Transporte de un establecimiento a otro

1. Posibilidad de devolución de las paletas

2. Paletas en transito

3. Cargo por paleta dañada o no devuelta

• Respecto al consumidor

1. Uso de paletas desechables o permanentes

2. Método de envió y retorno

3. Como elementos auxiliares para la venta (emplear paletas que sean de utilidad

para el consumidor)

• Respecto a las características de la planta y del equipo de manejo

� Características

1. Altura del arrume utilizada

2. Características de resistencia del piso

3. Separación entre las columnas.

4. Anchura de la puerta y de los pasillos.

� Equipos

1. Montacargas de horquillas o manual

2. Capacidad del montacargas.

� Mecanismo de sujeción de la carga.

1. Atado con alambre y fleje de acero.

2. Cinta engomada y cinta adhesiva.

3. Cubierta de plástico termotemplado.

� Respecto al costo.

1. Inversión inicial.

2. Mantenimiento necesario (facilidad de reparación).

45

3. Valor de recuperación.

2.2.19.6 Factores a considerar en el desarrollo de modelos de cargas.

1. Tamaño de los materiales: Para una paleta determinada, existirán varias

maneras, una o ninguna posibilidad para paletizar un material de unas

dimensiones dadas.

2. Peso de los materiales: El peso de los materiales determina, conjuntamente

con la estabilidad y la capacidad del equipo y la resistencia de los envases, el

número de capas en una paleta.

3. Altura de la carga unitaria: La altura de la carga unitaria, depende del número

de capas permitidas de acuerdo a la estabilidad y la capacidad del equipo

utilizado.

4. Perdidas de espacio: Algunos modelos de carga deben escogerse de tal manera

que se reduzcan los espacios entre los paquetes sobre las paletas.

5. Falta de compactación: Deben usarse modelos cuyas unidades se traben bien

entre sí, logrando con esto mayor estabilidad de las cargas.

6. Método de aseguramiento de las unidades de carga en los modelos: Las

unidades de carga se pueden pegar o ligar entre sí, se pueden amarrar y se

pueden arreglar las capas de tal manera que se traben entre sí. Los modelos de

cargas en paletas están normalizados por la Marina de Guerra de los Estados

Unidos y son los siguientes:

� Bloque

� Bloque partido

� Ladrillos

� Fila

� Fila partida

� Molinete

� Panal

� Rueda

� Molinete partido

46

2.2.19.7 Tamaño de las paletas

Las paletas, cuadradas o rectangulares, pueden fabricarse en unas dimensiones

determinadas, de acuerdo a las necesidades y las medidas de las cargas, pero esto

daría una gran variedad de ellas en diferentes tamaños que no haría practico su

manejo y por supuesto sería más costoso. Por eso los fabricantes y los usuarios se han

beneficiado con la estandarización de los mismos. Una industria puede seleccionar

uno o varios tamaños de paletas, de acuerdo a la variedad y dimensiones de sus

productos, procurando optimizar el uso de estas.

2.2.19.8 Recomendaciones para envases que deben ser paletizados.

1. Resistencia: Las cajas de cartón deben ser los suficiente fuerte para permitir

arrumar 4 cargas unitarias, de altura aproximada de 16 pies (4.87 m). las cajas

de corrugado deben de fabricarse con el corrugado vertical para dar máxima

resistencia.

2. Peso: un envase o producto individual con un peso no mayor de 35 lbs (16

Kgs) es el más apropiado para la paletización. Pesos de más de 50 lbs (23

Kgs) no son recomendables ya que son difíciles de manipular manualmente al

arrumarlos en las paletas.

3. Volumen: el volumen ideal para la paletización es de aproximadamente de 1

pie3 (28.3 dm3), cajas demasiado grandes o demasiado pequeñas incrementan

los costos de manejo.

4. Altura: Para máxima estabilidad, la altura de los envases debe ser menor que

el largo y su ancho. Empíricamente la altura total de una unidad de carga no

debe de ser mayor de 72” (1.83 m), pudiendo ser menor dependiendo de la

visibilidad, transporte, comodidad y problemas de almacenaje.

2.2.20 Lay- Out de los almacenes

Para Alvarado (2010), es una de las aplicaciones de la logística que se puede traducir

por plano, croquis o proyecto de arquitectura y distribución o una representación

grafica de la configuración de un almacén.

47

2.2.21 Objetivos del Lay- out

Para Alvarado (2010), El objetivo del lay-out es impletar y táctico que le permita a la

organización integrar todas sus actividades para lograr que el producto correcto este

en el lugar correcto y en el tiempo correcto.

Así mismo, Márquez (2010), hace referencia de los aspectos para la distribución de

lay- out en los almacenes:

• Respuesta inmediata al cliente.

• Procesos y gestiones controladas y oportunas.

• Disminución de desperdicios.

• Optimización de todos los recursos de la organización.

• Aumento de la rentabilidad.

• Planeación y programación controlada.

• Competitividad.

2.2.22 Kanban

Para Maynard W, (2011), Es muy común la asociación de kanban = JIT (Justo a

tiempo “Just In Time”) o kanban (Control de inventarios), esto no es cierto, pero si

está relacionado con estos términos. kanban funcionará efectivamente en

combinación con otros elementos del JIT, tales como la calendarización de

producción mediante etiquetas, la buena organización del área de trabajo y el flujo de

la producción. kanban es una herramienta basada en la manera de funcionar de los

supermercados. kanban significa en japonés “etiqueta de instrucción”.

La etiqueta kanban contiene información que sirve como orden de trabajo, ésta

es su función principal, en otras palabras es un dispositivo de dirección automático

que nos da información acerca de qué se va a producir, en qué cantidad, mediante qué

medios y cómo trasportarlo.

• Funciones de kanban

Son dos las funciones principales de kanban: Control de la producción y mejora

de los procesos. Por control de la producción se entiende la integración de los

48

diferentes procesos y el desarrollo de un sistema JIT, en la cual los materiales

llegarán en el tiempo y calidad requerida en las diferentes etapas de la fabricación,

incluso de ser posible incluyendo a los proveedores. Por mejora de los procesos se

entiende facilitar la optimización en las diferentes actividades de la empresa mediante

el uso de kanban, esto se hace mediante técnicas de ingeniería (eliminación de

desperdicio, organización del área de trabajo, reducción de set-up, utilización de

maquinaria versus utilización en base a demanda, manejo de multiprocesos, poka-

yoke, mecanismos a prueba de error, manteniendo preventivo, mantenimiento

productivo total, etc. ) con la consecuente reducción de los niveles de inventario.

Básicamente kanban es útil para poder empezar cualquier operación estándar en

cualquier momento, dar instrucciones basadas en las condiciones actuales del área de

trabajo y prevenir que se agregue trabajo innecesario a aquellas órdenes ya

empezadas y prevenir el exceso de papeleo innecesario.

Otra función de kanban es la de movimiento de material, la etiqueta kanban se

debe mover junto con el material, si esto se lleva a cabo correctamente se logra

priorizar la producción; el kanban con más importancia se pone primero que los

demás y facilitar el control del material.

Durante la implementación del kanban, es importante que el personal encargado

de producción, control de producción y compras comprenda como un sistema kanban

va a facilitar su trabajo y mejorar su eficiencia, mediante la reducción de la

supervisión directa. Básicamente los sistemas kanban pueden aplicarse en plantas con

producción repetitiva. Antes de implementar kanban es necesario desarrollar una

producción que suavice el flujo actual de material. Esta producción deberá ser

practicada en la línea de ensamble final, si existe una fluctuación muy grande en la

integración de los procesos el kanban no funcionará y por el contrario se creará un

desorden. También tendrán que ser implementados sistemas de reducción de set-ups,

de producción de lotes pequeños, jidoka, control visual, poka-yoke, manteniento

preventivo, etc., todo esto es prerrequisito para la introducción del kanban. Además

49

se deberán tomar en cuenta las siguientes consideraciones antes de implementar

kanban:

• Determinar un sistema de calendarización de producción para ensambles finales

que permita desarrollar un sistema de producción mixto y etiquetado.

• Se debe establecer una ruta de kanban que refleje el flujo de materiales, esto

implica designar lugares para que no haya confusión en el manejo de materiales.

Debe ser obvio cuando el material esta fuera de su lugar.

• El uso de kanban está ligado a sistemas de producción de lotes pequeños.

• Se debe tomar en cuenta que aquellos artículos de valor especial deberán ser

tratados diferentes.

• Se debe tener buena comunicación desde el departamento de ventas a producción

para aquellos artículos cíclicos o de temporada que requieren mucha producción,

de manera que se avise con bastante anticipación. El sistema kanban deberá ser

actualizado constantemente y mejorado continuamente.

Implementación de kanban en cuatro fases:

Fase 1. Entrenar a todo el personal en los principios de los beneficios de usar

kanban.

Fase 2. Implementar kanban en aquellos componentes con más problemas para

facilitar su manufactura y para resaltar los problemas escondidos. El entrenamiento

con el personal continúa en la línea de producción.

Fase 3. Implementar kanban en el resto de los componentes, esto no debe ser

problema ya que para esto los operadores ya han visto las ventajas de kanban, se

deben tomar en cuenta todas las opiniones de los operadores ya que ellos son los que

mejor conocen el sistema. Es importante informarles cuando se va estar trabajando en

su área.

Fase 4. Esta fase consiste de la revisión del sistema kanban, los puntos de

reorden y los niveles de reorden, es importante tomar en cuenta las siguientes

recomendaciones para el funcionamiento correcto de kanban:

50

• Ningún trabajo debe ser hecho fuera de secuencia.

• Si se encuentra algún problema notificar al supervisor inmediatamente.

Reglas de kanban

Regla 1. No se debe mandar producto defectuoso a los procesos subsecuentes.

La producción de productos defectuosos implica costos tales como la inversión en

materiales, equipo y mano de obra que no va a poder ser vendida. Este es el mayor

desperdicio de todos. Si se encuentra un defecto, se deben tomar medidas antes que

todo, para prevenir que éste no vuelva a ocurrir. Observaciones:

• El proceso que ha producido un producto defectuoso, lo puede descubrir

inmediatamente.

• El problema descubierto se debe divulgar a todo el personal implicado, no se

debe permitir la recurrencia.

Regla 2. Los procesos subsecuentes requerirán solo de lo que es necesario. Esto

significa que el proceso subsiguiente pedirá el material que necesita al proceso

anterior, en la cantidad necesaria y en el momento adecuado. Se crea una perdida si el

proceso anterior suple de partes y materiales al proceso subsiguiente en el momento

que éste no los necesita o en una cantidad mayor a la que requiere.

La pérdida puede ser muy variada, incluyendo perdida por el exceso de tiempo

extra, perdida en el exceso de inventario y la perdida en la inversión de nuevas

plantas sin saber que la existente cuenta con la capacidad suficiente. La peor perdida

ocurre cuando los procesos no pueden producir lo que es necesario por estar

produciendo lo que no es necesario. Para eliminar este tipo de errores se usa esta

segunda regla.

Existe una serie de pasos que asegura n n que los procesos subsecuentes no

jalarán o requerirán arbitrariamente del proceso anterior:

• No se debe requerir material sin una tarjeta kanban.

• Los artículos que sean requeridos no deben exceder el número de kanban

admitidos.

51

• Una etiqueta de kanban debe siempre acompañar a cada artículo.

Regla 3. Producir solamente la cantidad exacta requerida por el proceso

subsiguiente. Esta regla fue hecha con la condición de que el mismo proceso debe

restringir su inventario al mínimo.

Regla 4. Balancear la producción. De manera en que podemos producir

solamente la cantidad necesaria requerida por el procesos subsecuentes, se hace

necesario para todos los procesos mantener el equipo y a los trabajadores de tal

manera que pueda producir materiales en el momento necesario y en la cantidad

necesaria. En este caso, si el proceso subsiguiente pide material de una manera

incontinua con respecto al tiempo y a la cantidad, el proceso anterior requerirá

personal y máquinas en exceso para satisfacer esa necesidad. En este punto es el que

hace énfasis la cuarta regla, la producción debe estar balanceada o suavizada (smooth,

equalizad).

Regla 5. Kanban es un medio para evitar especulaciones. De manera que para

los trabajadores, kanban, se convierte en su fuente de información para producción y

transportación, ya que dependerán de kanban para llevar a cabo su trabajo, el balance

del sistema de producción adquiere gran importancia. No se vale especular sobre si el

proceso subsiguiente va a necesitar más material la próxima vez, tampoco el proceso

subsiguiente puede preguntarle al proceso anterior si podría empezar el siguiente lote

un poco más temprano, ninguno de los dos puede mandar información al otro,

solamente la que está contenida en las tarjetas kanban. Es muy importante que esté

bien balanceada la producción.

2.2.23 Estrategia 5s´

Para Aguilar J, (2010). Las 5s son cinco principios japoneses cuyos nombres

comienzan por S y que van todos en la misma dirección: Conseguir una empresa

limpia, ordenada y un grato ambiente de trabajo.

• Seiro: Clasificar.

52

• Seiton: Organización.

• Seiso: Limpieza.

• Seiketsu: Estandarizar.

• Shitsuke: Disciplina.

2.2.23.1 Seiro: Separar lo que es necesario de lo que no es y tirar lo que inútil.

¿Cómo se logra? Haciendo inventario de las cosas útiles en el área de trabajo,

entregar un listado de las herramientas o equipos que no sirven en el área de trabajo,

desechar las cosas inútiles.

2.2.23.2 Seiton: Una vez que se identifican cuales son los elementos que se usan con

mayor frecuencia se debe en este paso dar una ubicación demarcando las zonas donde

se utiliza el material en proceso, demarcación de los pasillos alrededor de la maquinas

para no tener ningún obstáculo en el flujo de materiales.

Si el operador cuanta con herramientas, estas pueden colocarse en un lugar

asignado solo para herramientas. Cabe destacar que es bueno siempre realizar un

análisis de método para establecer donde colocar las cosas y así mejorar los tiempos

de producción al tener las herramientas en el lugar más accesible posible.

En tanto a la cantidad específica de cada elemento es de acuerdo a su frecuencia

de uso, con el fin de no tener suficiente inventario d algún elemento que perjudique la

eficiencia del proceso.

2.2.23.3 Seiso: Los trabajadores de cada área deben limpiar a todo su alrededor. En

alguna empresas no solamente se hace esto sino que además toman un día a la semana

para que la gerencia se tome el tiempo de limpiar cierta área con el propósito de

identificar el nivel de 5s y mejorarlo en forma continua. Es bueno que para la

limpieza de área se tome en cuenta la frecuencia de limpieza necesaria y que los

utensilios siempre estén cerca del trabajador.

2.2.23.4 Seiketsu-Estandarizar: Esta fase de la filosofía es esencial para que la

empresa nunca pierda las cosas ya ganadas por las tres fases anteriores. Para lograr

esto es bueno que se defina en cada área como se debe de ver ésta, quien es el

53

responsable del área y la frecuencia de su limpieza si es necesaria. Los trabajadores

son las personas correctas para establecer los estándares de su respectiva área y es

recomendable que lo hagan de la manera más visual posible como fotos o videos.

2.2.23.5 Shitsuke-Disciplina: Al tener las 4 fases anteriores bien establecidas en la

empresa se deben llevar a un nivel en el cuál llegue a ser parte de la cultura de los

trabajadores. Entre las cosas que se destacan aquí es que los trabajadores no dejan que

nadie se salga de los procedimientos establecidos por ellos para poder seguir el

estándar ya creado. Por ejemplo si alguien pasa y tira una basura en el área de ellos

entonces se aproximan a la persona y le comentan sobre las 5s y si alguien de otro

departamento causa un error ellos mismos lo arreglan inmediatamente y le avisan a la

persona.

2.3 Definición de términos

Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa principal de una no

conformidad detectada u otra situación no deseable.

Almacén: Es una unidad de servicio y soporte en la estructura orgánica y

funcional de una empresa comercial o industrial con objetivos bien definidos de

resguardo, custodia, control y abastecimiento de materiales y productos.

Cicloide: Elemento de maquina que gira cumpliendo una función especifica en

el equipo.

Copas: Elemento operador y de sujeción en la llenadora donde se colocan los

tubos para agregar la crema dental.

Corrida: Se llama corrida cuando se elabora en una línea de producción un

producto desde una fecha hasta otra ya determinada previamente y en dicha

línea se producen varios tipos de productos.

Corrugado: Es un material utilizado fundamentalmente para la fabricación de

embalajes y se compone de tres o cinco papeles lo que confiere a la estructura

una gran resistencia mecánica.

Controlador: Es una pieza de software que permite al sistema operativo y

programas interactuar adecuadamente con dispositivos de hardware.

54

Crema dental: Se usa para la limpieza dental, casi siempre con un cepillo de

dientes. Suelen contener flúor.

Cuarentena: Es la acción de aislar o apartar un producto o elemento por un

tiempo determinado para sus análisis y posterior disposición.

Cuidado bucal: Planta de la empresa Colgate, destinada a la elaboración de

cepillos y cremas para dientes.

Ergonómico: Es una característica que se otorga cuando un determinado

elemento o proceso se adapta a las características fisiológicas, anatómicas,

psicológicas y a las capacidades del trabajador.

Estándares: Término utilizado para referirse a especificaciones técnicas que

definen y describen aspectos de un producto y proceso.

Estuche: Material de empaque que sirve para guardar el tubo de crema dental.

Estuchadora: Maquina de la línea de llenado que tiene como función colocar

los tubos de crema dentro del estuche.

Fosfato: Son las sales o los ésteres del ácido fosfórico empleados como materia

prima para fabricación de diversos productos.

Hombros: Parte superior del material de empaque donde se enrosca la tapa y es

usada en la manufactura de la crema dental.

Jidoka: Término japonés que implica el uso de procesos automáticos o

semiautomáticos para reducir la carga física y mental en los trabajadores.

Hardware: Hace referencia a cualquier componente físico tecnológico, que

trabaja o interactúa de algún modo con la computadora. No sólo incluye

elementos internos como el disco duro, CD-ROM, disquetera, sino que también

hace referencia al cableado, circuitos, gabinete, etc. E incluso hace referencia a

elementos externos como la impresora, el mouse, el teclado, el monitor y demás

periféricos.

HMI: Human Machine Interface, es el dispositivo o sistema que permite el

interfaz entre la persona y la máquina.

55

Interfaz: Parte de un programa que permite el flujo de información entre un

usuario y la aplicación, o entre la aplicación y otros programas o periféricos.

Inventario: Es la existencia de bienes mantenidos para su uso o venta en el

futuro.

Just in time: Sistema de gestión de inventarios.

Layout: Esquema de distribución de los elementos dentro un diseño o planta.

Menta: Tipo de sabor empleado en la fabricación de la crema dental.

Mandril de sujeción: Tipo especial de prensa usada para sujetar un objeto,

usualmente un objeto con simetría radial, en especial un objeto cilíndrico.

Molienda: Área asignada para aplicar el proceso de extraer partes pequeñas de

distintos desechos, desperdicios y scrap.

Nivel Óptimo de Inventario: Es aquel nivel que permite satisfacer plenamente

las necesidades de la empresa con la mínima inversión.

Pandean: Es un proceso de inestabilidad provocado cuando los elementos que

conforman una camada en una paleta no resisten o no soportan el peso de las

demás camadas, provocando su desplazamiento a la dirección de compresión.

Pantalla o display: Dispositivo de salida de ciertos equipos electrónicos que

muestra información a los usuarios de manera visual.

Parámetro: Variable o factor que debe ser considerado a la hora de analizar,

criticar y hacer juicios de una situación determinada.

Pintura expósica: Son recubrimientos de alta resistencia a diferentes ataques.

Poka-yoke: Enfoque japonés de “A prueba de errores” en fabricación. Señales

visuales que destacan errores claramente del resto, o dispositivos que paran una

línea de ensamble o proceso si una parte o etapa se pasa por alto.

Proceso: Conjunto de pasos con el fin de que determinados insumos

interactúen entre sí, para obtener de esta interacción un determinado resultado.

Implica transformación

Planchen: Efecto producido cuando el material de empaque queda aplastado

por el exceso de peso de otro material.

56

Plan de acción: Es un tipo de plan que prioriza las iniciativas más importantes

para cumplir con ciertos objetivos y metas. Es una guía que brinda un marco o

una estructura a la hora de llevar a cabo un proyecto.

Plato: Elemento sujeción de copas que gira en la maquina de llenado de crema

dental.

PLC: Controlador lógico programable, es una computadora utilizada para

automatizar distintos procesos.

Rastrillo de tubos: Elemento de maquina que saca los tubos del mandril.

Resistencia al cambio: Cualquier actuación de los individuos y los grupos de

una organización cuyo efecto es minimizar o limitar la cantidad de cambio que

se produce.

Scrap: Materiales sobrantes de la fabricación que a diferencia de los desechos

puede tener un valor monetario significativo.

Set-up: Parte de un ciclo de producción en donde una máquina, centro de

trabajo o línea de montaje está “preparado” para pasar de la producción de la

última pieza buena del último lote a la primera pieza buena del nuevo lote.

Sistema operativo: Sistema tipo software que controla la computadora y

administra los servicios y sus funciones como así también la ejecución de otros

programas compatibles con éste.

Sistema Pull: Consiste en planificar solo la producción que se va a enviar al

cliente.

SKU: Identificador único que ayuda en la gestión de los productos y del stock.

Puede referirse a versiones diferentes de un solo producto.

Software: Es todo programa o aplicación programado para realizar tareas

específicas.

Windows: Familia de sistemas operativos gráficos (GUI) para computadoras

desarrolladas por la empresa Microsoft.

57

WIP: Trabajo en curso o en proceso de inventario que incluye el conjunto en

general de los elementos pendientes de los productos en un proceso de

producción.

CAPÌTULO III MARCO METODOLÓGICO

En todo proceso de investigación, es fundamental establecer la metodología que

sirva de guía para lograr las metas indicadas en los objetivos. A continuación se

presenta la metodología empleada en el desarrollo de este trabajo.

3.1 Naturaleza de la investigación

Arias F. (2006), define una investigación científica como: “Un proceso

metódico y sistemático dirigido a la solución de problemas o preguntas científicas,

mediante la producción de nuevos conocimientos, los cuales constituyen la solución o

respuesta a tales interrogantes.” (p.22).

De esta forma, el presente trabajo se inserta dentro del criterio y características

de un proyecto factible, pues tiene como objetivo, dar solución a un problema real;

basado en una investigación de campo de tipo descriptivo y documental, como lo es

proponer mejoras para la reducción de scrap a través de la implementación de

herramientas de la ingeniería industrial mediante la información recolectada.

De acuerdo con el manual de trabajo de grado de especialización y maestría y

tesis doctorales, de la Universidad Pedagógica y Experimental Libertador – UPEL

(2006):

“El Proyecto Factible consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos o procesos. El Proyecto debe tener apoyo en una investigación de tipo documental, de campo o un diseño que incluya ambas modalidades.”(p.13). De la misma manera, el manual anteriormente mencionado, define:

59

“El Proyecto Factible comprende las siguientes etapas generales: diagnóstico, planteamiento y fundamentación teórica de la propuesta; procedimiento metodológico, actividades y recursos necesarios para su ejecución; análisis y conclusiones sobre la viabilidad y realización del Proyecto; y en caso de su desarrollo, la ejecución de la propuesta y la evaluación tanto del proceso como de sus resultados.” (p.13). En relación con las definiciones anteriores, este trabajo es un proyecto

factible debido a que se elaborará un plan de mejoras para disminuir el scrap en

la empresa Colgate Palmolive C.A. ubicados en valencia, estado Carabobo con

el objeto de aportar soluciones e ideas en pro de solventar el problema ya

mencionado.

3.2 Diseño de la investigación

La elaboración de este trabajo se basó en una investigación de campo, con un

nivel descriptivo y documental. Al respecto, Sabino C. (2002), señala que:

“En las investigaciones de campo los datos de interés se recogen en forma directa de la realidad, mediante el trabajo concreto del investigador y su equipo. Estos datos, obtenidos directamente de la experiencia empírica, son llamados primarios, denominación que alude al hecho de que son datos de primera mano, originales, producto de la investigación en curso sin intermediación de ninguna naturaleza. Cuando, a diferencia de lo anterior, los datos a emplear han sido ya recolectados en otras investigaciones y son conocidos mediante los informes correspondientes nos referimos a datos secundarios, porque han sido obtenidos por otros y nos llegan elaborados y procesados de acuerdo con los fines de quienes inicialmente los obtuvieron y manipularon.” (p.64) También, Arias F. (2006), expresa que la investigación de campo “consiste en

la recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad

donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar variable alguna” (p.31).

Por ende, este trabajo es una investigación de campo debido a que los datos son

recolectados directamente en la línea dos (2) de la planta de llenado y los mismos no

son manipulados ni sus variables son controladas durante el periodo en estudio.

60

3.3 Nivel de la investigación

Arias F (2006) reseña que la investigación descriptiva:

“Consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo con establecer su estructura o comportamiento. Los estudios descriptivos miden deforma independiente las variables, y aún cuando no se formulen hipótesis, las primeras aparecerán enunciadas en los objetivos de investigación.” (p.20-25).

Por otra parte, la investigación documental, según Arias F. (2006) “Es un

proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de

datos secundarios” (p.27). Al respecto, Sabino C. (2002), Afirma que:

“Es preciso anotar que los diseños de campo tampoco pueden basarse exclusivamente en datos primarios. Siempre será necesario ubicar e integrar nuestro problema y nuestros resultados dentro de un conjunto de ideas más amplio (marco teórico o referencial), para cuya elaboración es imprescindible realizar consultas o estudios bibliográficos. En síntesis, la distinción entre diseños de campo y bibliográficos es esencialmente instrumental, aplicable a la metodología necesaria para el desarrollo de los mismos, pero no interviene en determinar el carácter científico de la investigación y no invalida la indispensable interacción entre teoría y datos.” (p.65). Se dice que es una investigación documental, debido a que para realizar la

propuesta de mejora de la línea dos (2) para la reducción de scrap, se recurrió a

fuentes de datos con información ya registrada, tales como libros, páginas web, datos

estadísticos, archivos, entre otros y de esta manera fundamentar las conclusiones del

estudio en técnicas y herramientas teóricas ya conocidas.

3.4 Técnicas de recolección de información.

Sabino C (2002), define los datos como “cada uno de los elementos de

información que se recoge durante el desarrollo de una investigación y sobre la base

de los cuales, convenientemente sintetizados, podrán extraerse conclusiones de

relevancia en relación al problema inicial planteado.” (p. 82)

61

Con la finalidad de recolectar datos se dispondrá de una gran variedad de

técnicas, tanto cuantitativas como cualitativas. La Torre M (2007) define las técnicas

y métodos de recolección de datos como:

“Herramientas que se manipulan para obtener información y para llevar a cabo las observaciones de una investigación o estudio determinado. Conforme a lo que se desea estudiar o investigar, la característica a observar, sus propiedades y factores relacionados con aspectos naturales, económicos, políticos, sociales, etc., cuando se selecciona uno de estos instrumentos. En otras palabras, estos son los que permiten efectuar observaciones, de uno u otro fenómeno en una forma más despejada y precisa de la descripción de los hechos a estudiar.”(p. 6)

En este trabajo de grado se utilizaran las siguientes técnicas de colección de

datos:

3.4.1 Observación directa: La Torre M, (2007), la define como “la técnica de

recolección de información por excelencia y se utiliza en todas las ramas de la

ciencia. Su uso está regido por alguna teoría y éstas determinan los aspectos que se

van a observar.” (p.6). Mediante esta técnica se conocerá la forma de trabajar de cada

uno de los operadores así como también, el proceso de llenado de la crema dental,

pudiendo detectar la problemática de exceso de scrap que se produce. Ésta técnica se

empleara para el conocimiento del problema y así comenzar la búsqueda de la

solución.

3.4.2 Entrevista no estructurada: La Torre M (2007), asegura que:

“La entrevista no estructurada, no requiere menos tiempos de preparación, porque no necesita tener por anticipado las palabras precisas de las preguntas. Analizar las respuestas después de la entrevista lleva más tiempo que con la entrevista estructuradas. El mayor costo radica en la preparación, administración y análisis de las entrevistas estructuradas para pregunta cerradas.” (p. 26)

Las entrevistas serán aplicadas al personal que labora en el área de llenado de

cremas dentales, tales como, técnicos, ayudantes y supervisores, mediante reuniones

de mantenimiento autónomo, para así lograr obtener información de gran importancia

62

respecto a la situación actual y algunas propuestas de mejoras por parte del personal

que labora en la línea.

3.4.3 Revisión documental: Arias (2006), lo define como “un proceso basado en la

búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es

decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes documentales:

impresas, audiovisuales o páginas electrónicas”. (p.27). Por medio de la recopilación

documental se obtendrá información de datos a partir de documentos escritos o no

escritos propios de la empresa, que contienen información que puede ser utilizada

dentro de la investigación.

3.4.4 Revisión bibliográfica: Gálvez A (2002), la define como “un procedimiento

estructurado cuyo objetivo es la localización y recuperación de información relevante

para un usuario que quiere dar respuesta a cualquier duda relacionada con su práctica,

ya sea ésta clínica, docente, investigadora o de gestión.”(p.34). Mediante esta técnica

se elaborara una base teórica a cada una de las herramientas utilizadas en los

objetivos, se revisarán trabajos de grado con problemáticas similares, así como

también libros y páginas electrónicas.

3.5 Población y muestra.

3.5.1 Población

Maneiro N y Mejías A (2010), se refieren a la población como “la totalidad de

las observaciones o información, que caracteriza un fenómeno respecto del cual se

desea realizar un estudio” (p. 19)

En relación con el tamaño de la población ésta pueden ser, finitas o infinitas; en

la estadística, el interés principal recae en obtener conclusiones acerca de una

población cuando es imposible o impráctico analizar el conjunto entero de

observaciones que la conforman, surge la necesidad de obtener una muestra

conformada por cinco líneas de llenado (L1, L2, L3, L4 y L5) donde se producen tres

diferentes tipos de crema dental, los cuales son triple acción, menta y total 12; en

volúmenes de 50cc, 75 cc, 100cc y 150cc.

63

3.5.2. Muestra

Arias F, (2006) define la muestra como “un subconjunto representativo y finito

que se extrae de la población accesible” (p. 83)

De dicha población se tomó como objeto de estudio o muestra la línea dos (2),

la cual produce pasta dental total 12 y menta de 150cc.

3.6 Fases metodológicas

Con el fin de lograr los objetivos propuestos, es necesario el establecimiento de

una serie de pasos o fases que permitan conocer la realidad de la situación en estudio

y conduzcan al diseño de la propuesta, lo cual es el fin último de este trabajo. Estas

fases son:

Fase 1: Diagnostico de la situación actual en la generación de scrap de la línea

dos (2) del área de llenado de la planta de cuidado bucal, Colgate Palmolive

Company.

• Se realizara un estudio con el fin de conocer el proceso de llenado de cremas y

poder identificar las fallas y consecuencias del proceso.

• Se realizaran entrevistas no estructuradas al personal que labora en la planta

de llenado, para conocer su opinión, ampliar la información y obtener

propuestas de mejora de su parte.

• Se realizara una revisión documental para cuantificar las pérdidas generadas

durante el año 2013 hasta enero de 2014. Lo que permite hacer una relación

porcentual de la pérdida de material producida por la línea dos de la planta de

llenado.

• Finalmente se priorizaran las fallas encontradas en el proceso para intentar

eliminar o reducir las mismas.

Fase 2: Análisis de las debilidades encontradas que generan el material scrap de

tubos de la línea dos, del área de llenado de la planta de cuidado bucal.

• Se realizara una clasificación de las causas que generan las pérdidas de

material producidas por la línea dos de la planta de llenado a través del

diagrama causa y efecto

64

• Se analizara cada causa, basado en el diagrama causa- efecto.

• Se hará una jerarquización de las fallas a través de la técnica del grupo

nominal, para obtener y estudiar opciones de mejora a las más críticas del

proceso.

• Finalmente se establecerá un resumen de oportunidades de mejoras a fin de

corregir aquellas fallas que tienen mayor influencia en la perdida de material de

la línea dos.

Fase 3: Diseñar un plan de mejoras que conduzcan a la disminución de material

scrap de la línea dos, del área de llenado de la planta de cuidado bucal.

Luego de haber identificado las principales fallas del proceso y haber

establecido las oportunidades de mejoras referentes a la reducción de scrap

producidas durante el proceso operativo de la línea dos (2) de la planta de llenado, se

procederá a plantear propuestas para cada una de ellas, mediante la aplicación de

técnicas de ingeniería industrial.

Fase 4: Evaluar la relación costo-beneficio que genera el plan de mejoras

diseñado.

A través de esta fase, se determinaran los costos asociados a los requerimientos

de la propuesta, mediante:

• La realización de un presupuesto de inversión de la propuesta planteada.

• Una evaluación de beneficio que se podría obtener una vez implementada la

propuesta.

• Establecer la relación costo- beneficio que tendría la propuesta planteada.

CAPITULO IV RESULTADOS

En este capítulo se desarrolló cada una de las fases establecidas, a fin de

cumplir con el objetivo de hallar una propuesta de mejora para la reducción de scrap

de la línea dos (2) del área de llenado de cuidado bucal, utilizando para ello

herramientas de ingeniería industrial. Los resultados se muestran a continuación:

4.1 Fase I: Diagnostico de la situación actual en la generación de scrap de la

línea dos del área de llenado de la planta de cuidado bucal, Colgate Palmolive

Company.

4.1.1 Descripción de la línea de llenado número dos (2) de la planta de cuidado

bucal

La línea de llenado número dos (2) de cuidado bucal, en Colgate Palmolive

Company, está destinada a la producción de crema dental del volumen más grande

que comercializa la empresa, los mismos son: Total 12 y Menta, ambos de 150cc.

La ubicación de planta de cuidado bucal en la empresa Colgate Palmolive

Company se puede observar en la figura Nº 2 y la ubicación exacta de la línea dos

(2) del área de llenado de cuidado bucal, se observa claramente en la figura Nº 3.

Figura Nº 2. Vista de planta de cuidado bucal en Colgate Venezuela

Autor Baute, Hernández. (2014)

66

Figura 3. Distribución de las líneas de llenado en cuidado bucal en Colgate Autor: Baute, Hernández. (2014)

La velocidad de la línea es de 150 tubos por minutos en condiciones de

operación normal, es decir, 75 tubos por pico o boca de llenado. El piso de la línea es

el indicado, pintado epóxicamente, áreas limpias y en buen estado, ya que la empresa

emplea la herramienta 5`S como parte de su mejora continua y con el propósito de

mejorar las condiciones de trabajo, reducir los accidentes y aumentar la calidad de

producción. Además cuenta con un supervisor que se encarga de coordinar los

recorridos de fábrica visual y garantizar el control de los hallazgos encontrados en las

instalaciones de la planta.

La línea cuenta con las medidas de seguridad necesarias para garantizar la

protección del personal que la opera, además está distribuida de forma ergonómica

para facilitar su funcionamiento, es decir, existe buena relación hombre-máquina ya

que la mayoría de los controles de los equipos que componen la línea están hechos

67

para ser de fácil manipulación y se emplean pocos movimientos que puedan causar

fatiga en los operadores. Se cuenta con controles en pantallas, displays, que

aseguran una comunicación efectiva entre los individuos y las maquinas, así como

también alfombras antifatigas.

La temperatura del calentador de aire, que está ubicado en la llenadora de la

línea dos (2) de producción es de 360ºC aproximadamente. Dicha temperatura se

puede visualizar fácilmente a través de la pantalla (PLC) ubicada a uno de los lados

de la llenadora “IWKA”. En la figura siguiente, se puede visualizar como se muestra

la temperatura del calentador al operador o usuario. (Ver figura Nº 4).

Figura Nº 4. Pantalla o display que sirve de interfaz de comunicación entre el operador y la llenadora. Autor: Baute, Hernández. (2014)

Actualmente la línea de llenado número dos (2) es operada por tres técnicos

de manufactura en sus tres turnos, es decir, un total de nueve técnicos y la velocidad

es de 150u/min. La línea consta de los siguientes equipos, cuya disposición se puede

visualizar en la figura Nº 5.

1. Alimentador de tubos: IWKA TZ101 31/36723

2. Llenadora de tubos: IWKA, TFS30-288

3. Estuchadora: IWKA, CPS-R 242

4. Dosificador de hotmelt: Nordson (Pro Blue / 2400 o 3600)

5. Impresión en estuches (Jet Ink): Domino A200

6. Envolvedora: Pester / Pewo pack 450

7. Encartonadora Cermex SW21

68

Figura Nº 5. Disposición de los equipos en la línea de llenado dos (2) Autor: Baute, Hernández. (2014)

Los equipos anteriormente mencionados son los principales de la línea dos

(2), la cual cuenta también con elementos adicionales de transporte para los paquetes

de crema dental, fabricados por la empresa Gleason C.A., de procedencia nacional y

con fecha de fabricación reciente.

El ciclo de producción y funcionamiento de las principales maquinas se

detalla a continuación:

1)-Alimentadora TZ101:

Las cajas de tubos vacíos, previamente armados y con las tapas unidas a los

tubos, se introducen en la alimentadora a través de la línea de alimentación, que

consta de dos cadenas de transporte unidas por una lámina separadora de cajas, cuyo

espacio esta calibrado para el tamaño de las cajas y que permite el paso de una caja a

la vez, la cual se desliza, por efecto del movimiento de la cadena, sobre una pista

inclinada, hasta llegar al punto de toma de tubos, el cual está determinado por un

sensor óptico que detecta la posición de la caja mediante una marca que posee la

misma y detiene el movimiento de la cadena.

Encartonadora

69

En este punto, el mandril de sujeción de tubos comienza su rotación de 270°

desde la posición horizontal hasta una posición vertical, en sentido horario, donde

desciende hasta tomar una fila completa de tubos, que se acoplan a los sujetadores

del mandril por presión. Al final de la carrera de descenso del mandril, que está

controlada por un cilindro neumático, comienza el movimiento de regreso hacia la

posición horizontal.

Al final de este movimiento, un rastrillo de tubos se desplaza en forma

horizontal sacando los tubos del mandril, cayendo en una banda trasportadora que lo

desplaza hacia la llenadora. Esta banda posee unas guías ajustables al tamaño del

tubo que se está utilizando, para que estos queden orientados de manera

perpendicular a la dirección del movimiento de la banda. Al final de la banda existen

unas guías que direccionan los tubos hacia el insertador de tubos en la llenadora,

dispositivo que acepta dos tubos a la vez.

2)- Llenadora TFS 30

Una vez que llegan los tubos a la llenadora, éstos se posicionan en pares sobre

las copas, las cuales se encuentran ubicadas por pares en un plato giratorio que se

desplaza dentro de la máquina durante todo el ciclo de llenado, y son insertados en

éstas mediante unos empujadores que fijan los tubos a las copas desplazándose

verticalmente. Dentro de las copas se encuentran las cuñas de fijación, que unidas

mediante un resorte, ejercen la presión suficiente para sujetar el tubo radialmente sin

dañarlo.

Una vez se encuentran sujetos los tubos en las copas, lo cual se verifica

mediante dos sensores llamados detectores de tubos-no tubos, el plato gira hasta la

posición de alineación, en donde dos sensores ópticos revisan que ambos tubos estén

alineados y orientados en la posición correcta. De no estar alineados, dos ejes se

desplazan por debajo de las copas y se acoplan con éstas, haciéndolas girar hasta

llegar a la ubicación correcta de los tubos.

Una vez que se cumple la condición de alineación, el plato gira de nuevo

hasta la posición de llenado. En este punto comienza el proceso de llenado, donde la

70

crema, se desplaza hacia la válvula, la cual se abre por acción mecánica de un

sistema de ejes acoplados a un embrague, que permite el acople del sistema con la

leva que determina el tiempo de apertura de las válvulas. Es necesario destacar que si

en un principio, los sensores de tubos-no tubos detectaron que había solo un tubo en

el par de copas, el embrague no se acoplará y el tubo será descartado.

Al mismo tiempo, los picos de llenado se desplazan verticalmente hasta

entrar en el tubo de crema, donde el final de la carrera de los picos coincide con la

apertura de la válvula. Una vez el tubo se llena, las válvulas se cierran y los picos

cortan el suministro de crema remanente y regresan a su posición original.

En este punto, una vez que los tubos están llenos, el plato gira hacia la

posición de sellado, donde los quemadores se acoplan al extremo de los tubos y los

calientan para permitir que las mordazas de codificado doblen el extremo del tubo y

sellen mediante presión ambos extremos. Las mordazas poseen un sistema de

refrigeración por agua, que evita el sobrecalentamiento del tubo y por ende de la

crema.

Una vez que los tubos están sellados, el plato gira hasta su posición final,

donde los tubos son expulsados de las copas por unos tacos que entran por la parte

inferior y son guiados hacia la banda de transferencia mediante guías de teflón que

giran para expulsar los tubos. En este punto son insertados en la estuchadora

mediante el equipo de transferencia (transfer de tubos) que cambia la dirección de

desplazamiento de los tubos para alinearlos con la cadena porta tubos.

3)- Estuchadora CPS-R

En la estuchadora, la cadena porta tubos se encuentra sincronizada con el

dispositivo de armado de estuches, llamado flauta, el cual mediante unas guías

metálicas y un eyector de aire, recibe el estuche plano y desarmado y lo arma de

manera tal que queda listo para recibir el tubo. Una vez armado el estuche, éste se

deja caer por gravedad hacia la cadena porta estuches, que se encuentra sincronizada

con la cadena porta tubos, y donde un sistema de empujadores que se desplaza

71

mediante la acción de un seguidor de leva y una guía metálica, permite que los

empujadores lleven los tubos hacia el interior de los estuches.

Antes de esto, existen sensores que registran la presencia de tubos y/o de

estuches, ya que en caso de que alguno o ambos falten, el seguidor de leva que guía a

los empujadores es desacoplado de la guía para evitar el movimiento innecesario del

empujador y prevenir posibles defectos que esto pueda causar.

Con los tubos en los estuches, los bordes solapados del mismo son llevados a

su posición de sellado, donde los inyectores de pega del equipo NORDSON expulsan

la pega mediante unas boquillas hacia las solapas para sellarlas, las cuales se pliegan

mediante unas guías. Una vez sellado el tubo, se imprime el código de identificación

del mismo y se transfiere a una banda transportadora que lo lleva hacia la

envolvedora.

4)-Envolvedora Pester Pewofold 450

En la envolvedora, los estuches son recibidos desde la banda transportadora y

se agrupan horizontalmente en conjuntos de tres (3). Un sensor detecta la cantidad de

estuches, y una vez se completa el conjunto, unas guías lo elevan para agrupar tres

(3) más debajo de éste, hasta que se obtiene un conjunto de seis (6) estuches de

crema dental.

En este punto, el paquete es desplazado hacia el film, el cual es una película

de polietileno termoencogible transparente que se amolda a la forma del paquete, y

unas cuchillas corta el film de acuerdo a las dimensiones del paquete para que una

resistencia eléctrica selle, mediante aplicación de calor los extremos del film. Una

vez sellados, se trasladan los paquetes a través de un horno que encoge el film

ajustándolo al paquete, y mediante un transportador de rodillos se descarga hacia la

encartonadora.

5)-Encartonadora CERMEX SW21

Luego que se reciben los paquetes en la cámara de apilado, ésta, en un

proceso similar al de la envolvedora, forma una camada de tres (3) paquetes y son

72

elevados por el apilador para recibir debajo otra camada. Esa operación se repite

hasta tener cuatro (4) camadas. Al mismo tiempo, un brazo de transferencia de

corrugados, toma el cartón que viene plegado para su transporte y manipulación, lo

forma con ayuda de unas guías hasta posicionarlo frente a las cuatro (4) camadas de

paquetes. Esta camada es trasladada dentro de la caja, la cual es sellada con cinta

autoadhesiva y queda lista para la paletizacion y su posterior despacho.

4.1.2 Generación del Scrap en la línea dos (2).

En todo proceso productivo se debe cumplir que la entrada de la cantidad de

materia prima coincida con la salida de la cantidad de unidades de producto

terminado; teniendo en cuenta un margen de mermas y desperdicios, los cuales, por

más óptimo que se encuentre el proceso siempre existirá.

En el caso de la línea dos (2) de la planta de llenado, el límite estándar de

pérdida establecido por la empresa es 0.75% de producción por turno; y este límite

tal como se muestra en el gráfico Nº 3 ha sido triplicado durante los últimos años.

Grafico Nº 3. Porcentaje de material losser perdido durante el proceso. Fuerte: Colgate Palmolive C.A. Autores: M Hernández, Y Baute (2014). El gráfico Nº 3, muestra como durante los dos últimos años, la generación de

scrap supera los límites establecidos por la empresa durante el proceso

73

Luego de que el material es rechazado por la línea dos (2) de la planta de

llenado, éste es devuelto al departamento de ingeniería ambiental el cual suministró

la informacion que se anexa en a tabla Nº 2, en la misma se observa que se generó un

costo adicional de 60243,75 Bs extras solo en 32 días de producción.

Tabla Nº 2. Costo adicional para la recuperación de material de scrap.

Días acumulados de scrap de crema dental

32

Numero de sacas con scrap al 30/05/2014

21

Peso aproximado de sacas llenas (kg)

765

Total Kg perdidos en 32 días (Kg)

16065

Perdida diaria de crema dental (Kg/día)

502,03

Costo unitario de recuperación de las sacas en bs(S/IVA)

3,75

Total perdida en Bs. 60243,75

Fuente: Ingeniería ambiental - Colgate Palmolive C.A. Autores: M Hernandez, Y Baute (2014).

Los operadores de la línea, reportan diversos tiempos importantes de paradas

debido a fallas ocurridas en el proceso, ver figura Nº 6, cada parada genera

inmediatamente pérdidas de tubos llenos con cremas motivados a lo ya previamente

explicado.

74

Figura Nº 6. Paradas reportadas durante el proceso. Fuente: Ingeniería de proceesos- Colgate Palmolive C.A. Autores: M Hernández, Y Baute (2014).

La figura Nº 6, indica el porcentaje de cada falla reportada por los operadores

durante el proceso. Se observa que las principales fallas del material de empaque son

estuches planchados los cuales representan un 5,29%, corrugado fuera de estándar

con un 2,26% y corrugado con mal signado con un 0,8% esto en total constituye un

8,35% de las paradas del proceso. Adicionalmente, Los tubos defectuosos

representan un 1,58% de las paradas de la línea dos (2).

Por parte de la estuchadora, se tiene que las fallas del cicloide representan un

1,07%; las fallas principales de la llenadora son la estación de sellado y el sistema de

75

llenado que hacen un total de 1,87% y por último, se tiene que las fallas del apilador

de la encartonadora representa un 0,79%.

Es importante señalar que las fallas de cambio de material de empaque,

limpieza y sanitización forman parte del proceso por lo cual, no se toman en cuenta

como fallas.

El material de empaque (corrugado y estuches) es distribuido por proveedores

externos, los cuales, durante los seis primeros meses del año 2014, se ha registrado

por el departamento de empaque, grandes cantidades de material rechazado como se

observa en la tabla Nº 3.

Tabla Nº 3. Unidades rechazadas de material de empaque a los proveedores.

SKU Defecto Unidades rechazadas

Menta

Estuches arqueados 59300

Estuches despegados 41100

Estuches planchados 38400

Mal signado corrugado

390000

Carton (Estuches) Despegados

212000

Total 12

Carton (Estuches) Planchados//Pegados

internamente 180000

Estuches despegados 156000

Fuente: Departamento técnico- Colgate Palmolive Compañy (2014)

76

4.1.3 Debilidades encontradas en la observación realizada

Al observar y detallar el proceso la línea dos (2) del área de llenado, se

encontraron debilidades en el proceso productivo que generan scrap; los siguientes

puntos que se mencionan a continuación provienen de una tormenta de ideas que se

realizó durante una reunión con el personal de ingenieros y técnicos involucrados

con el proceso, las ideas más resaltantes fueron las siguientes:

• Estuches pegados, provenientes del almacén de materia prima.

• Estuches planchados, provenientes del almacén de materia prima.

• Corrugado con mal signado, provenientes del almacén de materia prima.

• Corrugado despegado, provenientes del almacén de materia prima.

• Corrugado fuera de especificaciones, provenientes del almacén de materia

prima, responsables: Departamento de calidad.

• Tubos sucio, provenientes del almacén de materia prima.

• Tubos golpeados, provenientes del almacén de materia prima.

• Tapas flojas, provenientes del ensamble de tubos y tapas, el ensamble se

realiza en la planta de tubos.

• Tubos despegados por las costuras (tubos con fuga), provenientes de la

planta de tubos laminados.

• Tubos desalineados, provenientes de la planta de tubos laminados.

• Paradas no planificadas debido a fallas mecánicas de la línea.

Estas debilidades antes mencionadas, ocasionaron una variación en materia

prima; en el último período, lo que representa aproximadamente de un 1.4% a 3%,

lo que trae como consecuencia un aumento de los costos de materia prima,

disminución de la productividad de la empresa y disminución de la calidad del

producto, ya que el nivel estándar permitido por la empresa no debe superar el

0.75% de pérdidas.

Adicionalmente, durante la observación directa se pudo evidenciar que el

personal involucrado en inspeccionar la calidad de los productos del material de

77

empaque (corrugado y estuches) realizan su evaluación siguiendo los parámetros de

políticas de calidad (Ver anexo A y B) establecidos por la empresa en un almacén

externo de la planta (G&N C.A), al pasar la evaluación éstos son trasladados al

almacén de materia prima de la empresa y no vuelven a ser inspeccionados. En

relación a las evaluaciones de calidad de la planta de tubos, se observó que el

personal que realiza las inspecciones (Ver anexo C) lo hacen de manera cualitativa

alegando que debido a sus años de experiencia ellos pueden identificar, sin necesidad

de medir, cualquier defecto que se presente.

4.1.4 Resultados de las entrevistas estructuradas realizadas durante el estudio.

Durante el desarrollo de éste trabajo especial de grado, se entrevistó al

personal que labora en la planta de llenado de crema (operadores, ayudantes,

mecánicos, alimentadores, ingeniero de mantenimiento y team leader de la planta)

para obtener sus opiniones referentes a las causas que generan el exceso de scrap

producido en la línea dos (2), esto con el fin de tener otro punto de vista de las

posibles causas, recopilar las fallas que ellos consideran más importantes así como

también recomendaciones para mejorar el proceso productivo y minimizar las

debilidades del proceso que existen actualmente. Las opiniones más comunes se

muestran en la tabla Nº 4 anexa a continuación:

Tabla Nº4 Entrevista estructurada del personal de mantenimiento de la línea dos (2).

Cargo que ocupa ¿Por qué se genera el scrap en la línea de llenado dos (2)?

¿Qué mejoras propondría para

disminuir la generación de

scrap?

Mecánico de la línea

Se debe a las paradas no planificadas por mantenimiento (Fallas en los equipos).

Realizar un cambio de tecnología del sistema operativo.

La tecnología de la llenadora no es la más indicada debido a la antigüedad, además, el sistema operativo denominado ELAU no tiene soporte técnico especializado dentro del país, los repuestos no son compatibles con otro sistema operativo, no hay

78

repuestos nacionales.

Las quemadoras deforman el plástico (tubo) al permanecer durante cierto tiempo dentro de los mismos, éste se produce como consecuencia de una parada en la línea, provocando que las quemadoras boten el aire caliente deformando o arrugando el tubo.

Aprendiz de Mantenimiento

(INCE)

Se genera el scrap debido a que en muchas oportunidades los tubos, hombros y tapas vienen con defectos de la planta de tubos y la planta de tapas y hombros, debido a un mal manejo de los materiales. Mejorar el control de

calidad de los materiales

provenientes del almacén.

Al pararse la línea, la misma debe retomar su ciclo normal, dicha operación origina automáticamente entre dos y cuatro tubos rechazados que van directamente a las cestas de scrap.

Los estuches y corrugados defectuosos también generan paradas en la línea y por ende, se genera scrap.

Técnicos de manufactura

(Operadores de línea)

El scrap se debe a las paradas de emergencia de algunas de las estaciones que conforman la línea, son mayormente causa de los estuches y corrugado en mal estado provenientes de material de empaque.

Cambiar el variador de frecuencia eléctrico que enlaza la llenadora y la estuchadora

La temperatura del calentador es muy elevado, ya que al ocurrir una parada, los tubos ya llenos permanecen debajo de las narices expulsoras de aire caliente durante más tiempo de lo debido provocando la deformación de los mismos y su posterior rechazo de los tubos en la línea.

Buscar un método para evitar que la quemadora (nariz) quede abajo durante las paradas de emergencia o no planificadas.

Ingeniero del departamento

Muchas veces, los montacarguistas colocan exceso de paletas sobre paletas, lo que hace que los cartones se peguen o se deformen.

Realizar una lección de puntos a los montacarguista para recordarle como

79

técnico (Calidad)

Ingeniero del departamento

técnico (Calidad)

El estado de las paletas no soportan el peso que se ejerce sobre las mismas, lo que hace que se partan y los cartones al ser golpeados se deforman.

debe ser el correcto manejo de los materiales y las causas del mal manejo del mismo. Durante la recepción de los materiales, los

montacarguistas golpean las paletas y el material se deforma. El material de empaque es comprado a proveedores, los mismos no cumplen con la técnica de FIFO y en los almacenes de la planta de cuidado bucal tampoco se cumple con esto.

1. Implementar y aplicar FIFO en los almacenes, ya que el tiempo máximo permitido para que el cartón llegue a la línea en buen estado son dos meses de almacenamiento y los inventarios de seguridad superan este tiempo. 2. Ordenar el almacen. 3. Entrenar a los montacarguistas para que apliquen un adecuado manejo de materiales.

La temperatura y la humedad de los almacenes son factores que afectan directamente las condiciones del cartón ya que el mismo absorbe agua rápidamente (Es un material higroscópico)

Autores: Hernández, Baute (2014)

Gracias a las entrevistas estructuradas realizadas al personal involucrado en el

proceso productivo de la línea dos (2) de la planta de llenado de Colgate-Palmolive

Company, se pudo recopilar fallas que los mismos consideran causas principales de

la generación de scrap en la línea.

4.1.5 Cuantificación de pérdidas generadas durante los seis primeros meses del

año 2014.

Adicionalmente, en la empresa Colgate Palmolive Company, se cuenta con un

registro de producción y fallas que se lleva mediante un programa llamado SFR, el

cual es utilizado a nivel corporativo y mediante éste se intercambia la información de

80

un país a otro, al solicitarse la información de las fallas durante los seis primeros

meses del año 2014, se arrojó la siguiente información, (ver figura Nº 7).

FABRICACION, 20.0

OVALO, 121.0

CODIFICADOR, 64.0

TRANSP_PPAL, 140.0

CHANGE OVERS :,

ENC_CERMEX, 253.0

TUBOS_DEFECT, 501.0

ESTUCHADORA, 393.0

ENV_PEWO_PACK, 278.0

LLENADORA, 194.0

CLEAN/SANITION,

CAMBIO_MAT_EMP, 2631.0

MATERIAL_EMP, 10276.0

LUNCH/BREAKS :,

CASES : 271,644,

0 5000 10000

Figura Nº 7. Principales paradas no planificadas de la línea numero dos (2) Fuente: Colgate Palmolive Compañy Autores: Baute, Hernández (2014)

Como se observa en la figura Nº 7, se representa gráficamente la cantidad de

paradas no planificadas durante el proceso, las de mayor relevancia son 10276

paradas a causa del material de empaque, seguidamente 501 paradas por tubos

defectuosos, 393 a causa de las fallas de la estuchadora, 278 paradas debido a las

fallas de la envolvedora “pewo pack” y por último 253 paradas debido a la

encartonadora “Cermex”. Es importante señalar que, por cada parada de la línea, la

estación de llenado rechaza dos tubos de crema, lo que causa una gran pérdida de

materia prima y generación de un costo adicional.

81

En la figura Nº 8, se muestran algunos de los defectos más comunes del

almacén de la planta de tubos laminados. Respecto a los tubos golpeados llama la

atención que los mismos son golpeados solamente en las esquinas de las cajas y la

suciedad de los mismos ocurre debido a que los trabajadores muchas veces se sientan

encima de las mismas, además el procedimiento operativo estándar de

almacenamiento de las cajas indica que éstos deben ser cubiertos por un film

protector para evitar cualquier tipo de impureza en los tubos y los operadores no

realizan este paso, trayendo como consecuencias que los lotes de tubos sean

rechazados y por ende esto represente un costo adicional a la empresa.

Ahora bien, siguiendo con el análisis de la figura Nº 8, los tubos mal soldados

y las tapas flojas que son rechazados por la línea, consecuencia de las inspecciones

inadecuadas de calidad realizadas por los operadores durante el proceso, en el caso

de tubos mezclados ocurre también por misma causa anterior, generando a parte de

scrap, un retrabajo para los operadores de la línea dos (2) de la planta de llenado

debido a que si hay una corrida de total 12 y por la línea comienzan a pasar tubos de

menta, al percatar la situación los mismos tienen que parar el proceso, verificar en

que momento comenzaron a mezclarse los tubos para poder ser rechazados, lo que

genera un costo adicional a la planta, y por último deben verificar que los tubos que

entraran a la línea si sean los indicados, la cual es una actividad adicional para ellos.

Figura Nº 8. Defectos más comunes provenientes de la planta de tubos Autores: M Hernández, Y Baute (2014).

82

En la figura anterior se muestran las debilidades de las inspecciones de calidad

en la planta de tubo laminados, lo que demuestra que no se está cumpliendo con los

parámetros de evaluación y esto causa problemas de calidad que afecta directamente

al proceso productivo de la línea dos (2) de la planta de llenado de cuidado bucal

generando paradas en el proceso y por ende producción de scrap.

La figura Nº 9, muestra imágenes de algunos defectos provenientes de los

estuches y las condiciones de almacenamiento de los corrugados de servicio, las

cuales ambos problemas tienen alto impacto en las paradas de la línea dos, lo que

causa la generación de scrap durante el proceso.

Figura Nº 9. Hallazgos encontrados en el almacén interno de Colgate Palmolive Company. Autores: Baute, Hernández (2014)

83

Además, en la siguiente figura se anexan imágenes en donde se observa que la

primera camada de algunas paletas se pandean, causa que los estuches se arqueen y a

su vez esto produzca paradas en la línea dos (2) de llenado de Colgate Palmolive

Company.

Figura Nº 10. Otro hallazgo encontrado en el almacén interno de Colgate Palmolive Company. Autores: Baute, Hernández (2014)

Durante una visita realizada a los galpones de G&N C.A (almacén externo de

la planta, ubicado en El Recreo, Urb. Flor Amarillo) se observó que los trabajadores

no están al tanto del adecuado manejo de los materiales de empaque ni de las buenas

prácticas de manufactura, ya que se encontró material de empaque golpeado, en el

suelo y también sucio. A continuación, se anexa en la figura Nº 11 las condiciones

ambientales de almacenamiento en las que se encuentran dichos galpones, ésto afecta

la calidad del material de empaque que llega a la línea dos (2) del área de llenado de

cuidado bucal. Es importante mencionar que de G&N C.A. es trasladado el material

de empaque a los almacenes de Colgate Palmolive y de allí éste entra a la línea dos

(2) sin ser inspeccionado.

84

Figura Nº 11. Hallazgos encontrados en G&N C.A., El Recreo. Autores: Baute, Hernández (2014)

Por último, se anexa en la figura Nº 12 las condiciones de almacenamiento de

los materiales presentes en G&N CA. Tales como materiales mezclados, estuches

expuestos a la suciedad y paletas dañadas. Todo esto también causa que la calidad de

los materiales descienda y genere paradas y en la línea dos (2) de la planta de llenado

de cuidado bucal y por ende se genere scrap.

85

Figura Nº 12. Condiciones de almacenamiento del material de empaque en G&N C.A., El Recreo. Autores: Baute, Hernández (2014) 4.1.6 Resumen de las causa que generan scrap en la línea dos (2)

Una vez realizado el diagnostico, las causas más críticas de la pérdida de scrap de

la línea dos (2) son las siguientes:

• Del material de empaque: Esto involucra estuches y corrugado de servicio

fuera de las especificaciones de calidad, debido al mal manejo de materiales,

86

no existe un personal formado para tal labor, las condiciones ambientales del

área de almacenamiento son inadecuadas, paletas dañadas, rotas y en mal

estado.

• De la planta de tubos: Representa el porcentaje de tubos golpeados,

despegados, sucios, con tapas flojas, sin tapa, debido a la falta de

inspecciones del área calidad excepto los tubos golpeados y sucios que son

consecuencia de mal manejo y almacenamiento de los materiales por parte de

los operadores o técnicos de manufactura.

• Fallas mecánicas de la línea debido a la falta de mantenimiento de los

equipos, temperatura del calentador muy elevado, alineación de las

estaciones.

• Tecnología de la línea anticuada, no posee un soporte técnico en el país, los

repuestos son importados y resulta difícil adquirirlos, además son

incompatibles con otro sistema operativo.

4.2 Fase II Análisis de las debilidades encontradas que generan el material scrap

de tubos de la línea dos (2), del área de llenado de la planta de cuidado bucal.

Una vez encontradas las causas principales de la generación de scrap durante

el proceso, a través de la observación directa realizada en las instalaciones de la

línea, entrevistas con el personal involucrado dentro y fuera del proceso, también la

revisión documental, se logró realizar una clasificación del diagrama causa-efecto en

el que luego se fueron analizando cada una individualmente.

4.2.1 Clasificación de las causas encontradas mediante el diagrama Causa

efecto.

A continuación, en la figura Nº 13, se muestra el diagrama causa-efecto

donde se representan cada una de las fallas (causas) encontradas en metodología,

mano de obra, medio ambiente, materiales y maquinaria, siendo métodos la

resultante con el mayor número de posibles causas generadoras de material de scrap:

87

Figura NO 13. Diagrama causa efecto de la generación de scrap en la línea dos (2) Autores: Baute, Hernández (2014)

4.2.2 Análisis de las fallas encontradas basados en el diagrama causa- efecto.

Antes de realizar el análisis causa-efecto, es importante mencionar que el scrap

que se genera en la línea dos (2) de la planta de llenado de Colgate Palmolive

Company no se debe a las operaciones de la misma, sino a los procesos de los cuales

la misma depende.

� Maquinaria

• Falta de mantenimiento: Durante las operaciones llevadas a cabo en la línea

número dos (2) del área de llenado, se presentan múltiples causas o eventos

que provocan que un equipo no realice la función para la cual fue dispuesto,

las fallas se registran en los distintas estaciones que conforma la línea,

generando la parada no planificada de la misma y por ende material scrap.

Cabe destacar que las fallas de la maquina, no ocurren constantemente ya que

semanalmente el personal de mantenimiento planifica la inspección y

sustitución de piezas (si es necesario) para disminuir las paradas no

planificadas.

88

• Sistema operativo anticuado: El sistema operativo actual de la línea lleva

como nombre ELAU, sus fabricantes son de origen alemán, en Venezuela no

se cuenta con un soporte técnico especialista, los conocimientos adquiridos

por los operadores de la línea fueron aportados por los ingenieros alemanes

que en su tiempo instalaron el sistema y también por los manuales que trajo el

mismo, los repuestos son importados lo que causa que al presentarse una falla

de cualquier pieza si no se cuenta con un repuesto nuevo como stock, los

mecánicos se ven obligados a sustituirlos por los repuestos reparados

existentes en el taller de la planta de llenado. Además, la versión del sistema

es de hace mas de 15 años y la tecnología de los equipos fabricados

actualmente por la marca son incompatibles con los que están instalados en la

línea debido a su antigüedad, lo que quiere decir que los repuestos han ido

descontinuándose con el pasar de los años.

� Métodos.

• Manejo de materiales inadecuado: Desde el momento de la recepción de

materia prima en el almacén externo G&N C.A, el manejo de los mismos es

inadecuado, las personas que manejan el material de empaque en dicho almacén

no están al tanto de las buenas practicas de manufactura que se deben cumplir,

ya que hay paletas de material de empaque golpeado, sucio y en áreas

inadecuadas (desorden en el área).

También, en el almacen de materia prima y producto terminado de Colgate

Palmolive Company los montacarguistas encargados de la manipulación de la

materia prima, lo realizan de manera inadecuada y existe desorden en el área lo

que no permite seguir un adecuado FIFO, lo que causa que haya un descontrol

en el departamento de planificación ya que en muchos casos el material excede

la fecha de garantía que ofrece Smurfit Kappa C.A. y al momento de presentarse

un defecto en el material este no puede ser devuelto y no se percata tal situación

ya que no se realizan las pruebas de calidad antes de entrar a la línea.

89

Otra de las causas de los estuches arqueados se debe a que por la situación

económica del país Smurfit Kappa C.A. ha optado por bajar la composición de

materia prima y esto ha generado que las cajas no soporten el peso que está

establecido actualmente, es decir el número de camadas debe disminuir para

evitar que los estuches se arqueen.; los cuales al llegar a la línea dos (2) de la

planta de llenado se genera un interrupción en el cicloide de la línea.

• Operadores no cumplen con procedimiento operativo estándar (POE):

En Colgate Palmolive Company, existe un procedimiento operativo estándar que

los operadores deben cumplir para que las condiciones mecánicas de la línea

sean las mismas durante todo el proceso; por cuestiones de “experiencia” en el

proceso, los operadores no están cumpliendo con el procedimiento, lo que trae

como consecuencia una variación mecánica en la línea.

• Inspecciones de calidad inadecuadas: El material de empaque es

suministrado por Smurfit Kappa C.A. y llevado un almacén externo de la

empresa (G&N C.A); es allí donde se realizan las inspecciones de calidad para

los estuches siguiendo los parámetros establecidos (Ver anexo B) en las cuales

se evalúan las características variables que pueden ser medibles (calibre y

humedad) y las características por atributos (color, embozado, planchado,

arqueado, engomado lateral, entre otros) las cuales se evalúan mediante un

patrón establecido. En el caso del la evaluación del corrugado (Ver anexo A) las

características variables son largo, ancho y altura; mientras que las

características por atributos son: impresión, texto, código de barras, entre otros.

Estos materiales al ser inspeccionados y aprobados son transportados al

almacén de materia prima y producto terminado de la empresa Colgate

Palmolive Company y son almacenados hasta que sean demandados por la línea

sin ser evaluados nuevamente, generando exceso de material de empaque

defectuoso.

90

Para la evaluación de tubos laminados, también se sigue un parámetro de

evaluación establecido por la empresa (Ver anexo C) en el que se toma en cuenta

fuga, espesor, diámetro, sellado, entre otros. Actualmente los operadores no

están realizando las evaluaciones tal como se indican en el formato debido a que

por los años de experiencia y las infinitas pruebas de calidad realizadas alegan

que ellos pueden detectar cualquier falla que se presente sin necesidad de seguir

los parámetros del formato.

Adicionalmente, al ser evaluados y aprobados los lotes de tubos, estos son

transportados al almacén de materia prima y producto terminado y en muchas

ocasiones la mayoría de los defectos (tubos golpeados y sucios) se presentan

luego de haber estado almacenados debido a que tampoco se cuenta con un

punto de control antes de ser ingresados a la planta y todo esto causa fallas en la

línea.

� Medio ambiente.

• Condiciones ambientales de almacenamiento son inadecuadas: Las

condiciones de almacenamiento de los estuches y el corrugado es muy

variable, estos comienzan siendo almacenados en galpones ubicados

externamente (G&N C.A.) y debido a su estructura semiabierta se presentan

mas problemas en temporada de invierno ya que el material de empaque se

humedece, esto mismo ocurre en el almacén interno de Colgate Palmolive

Company. También con el fin de evitar que agentes microbiológicos se

reproduzcan en la planta de cuidado bucal, se debe mantener una temperatura

muy por debajo de la temperatura ambiente.

Lo descrito anteriormente para el almacenamiento de los estuches y

corrugado no es conveniente ya que se sabe que el cartón es un material

higroscópico lo que hace absorba agua rápidamente y ésto a su vez causa que

cuando los cartones, estuches o corrugados, sean manipulados por los

sistemas de succión (ventosas) las mismas no puedan ser tomadas y la línea al

91

detectarlo automáticamente detiene el proceso y causa el rechazo de dos

tubos de crema por cada parada. También es importante mencionar que

durante el traslado de G&N C.A al almacén interno de Colgate Palmolive

Company, por las condiciones viales con las que se cuenta en el país, el

material se expone a vibraciones, que causan golpes y deformaciones de los

mismos.

� Mano de obra.

• Falta capacitación: El personal que labora en el área de los almacenes

externos e internos no está informado de las condiciones que deben cumplir

para que realicen con éxito un buen manejo de los materiales. Además, los

operadores que laboran directamente en la línea dos causan que las

condiciones mecánicas de ésta varíen significativamente debido a que no

cumplen con el procedimiento operativo estándar (POE).

� Material

• Falta control en las inspecciones de calidad: Los defectos mas comunes

que se presentan constantemente en la línea dos del área de llenado de

cuidado bucal son tubos golpeados, tubos sin tapa, tubos despegados en las

costuras, tubos con tapas flojas y tubos arrugados en las costuras, todos éstos

provienen del área de fabricación de tubos laminados, al pasar estos por la

estación de llenado los mismos causan una parada de la línea y a su vez

rechazo de dos tubos con crema por cada parada.

Al igual que el caso de tubos defectuosos, por cada parada que se genere a

causa de material de empaque defectuoso ocurre el rechazo de dos tubos en la

llenadora. Los defectos más comunes son: Corrugado de servicio pegado,

golpeado, estuches pegados, estuches doblados, estuches con rebaba y

estuches golpeados.

92

4.2.3 Evaluación y jerarquización de las fallas encontradas a través de técnicas

de grupo nominal realizada por el personal que forma parte del proceso

productivo de la línea dos.

Mediante la técnica de grupo nominal, se pudo consultar al personal

involucrado en el proceso operativo de la línea dos acerca de la priorización de las

causas mas críticas encontradas durante el estudio, indicándole a cada participante

que evaluaran las fallas encontradas del uno (1) al siete (7), siendo el numero uno un

problema con menor impacto y el número diez el problema de mayor impacto en el

proceso de llenado de crema. A continuación se muestran los resultados en la tabla

Nº 5 anexa a continuación:

Tabla Nº 5. Jerarquización de las causas de generación de scrap encontradas en la línea dos (2).

Cau

sa

Sup

ervi

sor

Inge

nier

o de

pr

oces

os

Ope

rado

r G

rupo

A

Ope

rado

r G

rupo

B

Ope

rado

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rupo

C

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rado

r G

rupo

D

Ayu

dant

es

Alim

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dor

es d

e M

P

Fre

cuen

cia

%

%

Acu

mul

ado

Desorden en el almacén

6 7 7 6 7 5 7 7 52 23% 23%

Mal manejo de materiales

7 6 5 7 6 7 5 6 49 21% 44%

Pruebas de calidad

inadecuadas 5 5 4 5 5 4 6 4 38 16% 60%

Falta formación y capacitación del personal

4 4 6 4 1 6 5 5 35 15% 75%

Tecnología de la línea anticuada

2 3 5 3 4 3 4 3 27 12% 87%

Falta de mantenimiento

1 2 2 1 2 1 5 2 16 7% 94%

Operadores no cumplen con el

POE 3 1 1 2 3 2 1 1 14 6% 100%

Total 231 100%

Autores: Baute, Hernández (2014).

93

Luego de jerarquizar las causas de generación de scrap de la línea dos (2)

halladas durante el estudio (ver figura Nº 13), se realizó el diagrama de Pareto a fin

de enfocar las propuestas hacia un objetivo prioritario en común.

Grafico Nº 4. Jerarquización gráfica de cada uno de las causas encontradas en el proceso.

Autores: Baute, Hernández (2014).

En el grafico anterior, se observa que el 80% de las causas pertenecen al

desorden existente en el almacén, mal manejo de los materiales, inspecciones o

pruebas de calidad inadecuadas, falta de formación y capacitación del personal,

tecnología de la línea anticuada, adicionalmente existe un 20% debido a la falta de

mantenimiento y a que los operadores no cumplen con el procedimiento operativo

estándar.

94

4.2.4. Resumen de oportunidades de mejoras encontradas.

Luego de haber realizado el estudio de las principales causas de la generación

de scrap y de haberlas jerarquizado, se analizó cada una de las causas con los

operadores e ingenieros para luego, mediante una tormenta de ideas, aportar

oportunidades de mejoras y crear un plan de acción que permita resolver las fallas

presentes en la entrada y salida del proceso. Es importante resaltar que las fallas

principales no son consecuencia de la línea (2) de la planta de llenado, sino del

almacenamiento, control de calidad y manejo de los materiales. A continuación se

muestra en la tabla Nº 6 un resumen de las oportunidades de mejora presentes.

Tabla Nº 6. Oportunidades de mejoras en el proceso de llenado.

Debilidades Oportunidades de mejora en el proceso

Material de

empaque

defectuoso

Colocar un nuevo punto de control de calidad antes de que

sean ingresados los materiales (estuches, tubos y corrugado) a

la planta de llenado para minimizar los defectos en los mismos

y también realizar arreglo en las paletas.

Mal manejo de

Materiales

Como primera opción se debe implementar la herramienta 5S

en los almacenes, luego aplicar la metodología just in time

paralelamente con kanban en todo el proceso.

Tubos defectuosos

Al igual que el material de empaque defectuoso, colocar un

nuevo punto de control de calidad antes de que sean

ingresados los tubos a la planta para minimizar los defectos en

los mismos.

Condiciones

ambientales

inadecuadas

Controlar la temperatura y humedad del ambiente donde se

almacenan los materiales.

Falta capacitación del personal

Capacitar al personal.

Autores: Baute, Hernández (2014)

95

4.3 Fase III. Diseño de un plan de mejoras que conduzcan a la disminución de

material scrap de la línea dos (2), basado en el análisis realizado.

Luego de haber identificado las principales debilidades y haber establecido las

oportunidades de mejoras referentes a la reducción de scrap generado durante el

proceso operativo de la línea dos (2) de la planta de llenado, se procede a plantear las

distintas propuestas para cada una de ellas, mediante la aplicación de técnicas de

ingeniería industrial.

4.3.1 Propuestas de almacenamiento y comunicación.

Las propuestas hacia el área de manejo de materiales y almacén van dirigidas

no solo al movimiento, sino al embalaje, manipulación, transporte, ubicación y

almacenaje, teniendo en cuenta el tiempo y el espacio disponible, es decir, es preciso

poseer un buen apoyo logístico y conocer todos los instrumentos y maquinarias

necesarias para el desempeño de estas funciones. Para lograr lo antes mencionado se

debe realizar lo siguiente:

4.3.1.1 Reordenamiento de los almacenes externos e internos de Colgate

Palmolive Company empleando las herramientas 5`s y Just in Time Kanban.

Es importante mencionar que dicha propuesta es aplicable tanto al almacén

externo (G&N C.A) como al interno de materia prima y producto terminado de

Colgate Palmolive Company. En líneas generales, la propuesta se basa en aplicar la

técnica de mejoramiento continuo 5`s el cual es primordial para obtener un cambio

beneficioso en el proceso, ordenando y estandarizando las áreas y a su vez aplicando

la técnica Just in time (JIT) para disponer correctamente del material en el momento

que sea necesario.

• Técnica de 5S para los almacenes:

La 1° S: Seiri (Clasificación y Descarte)

Con la ayuda del personal de limpieza, bajo supervisión del jefe de los

almacenes y preferiblemente el líder de la planta de llenado, se debe realizar un

inventario físico de los materiales, colocar etiquetas de aprobado, rechazado y en

96

cuarentena a cada material, según los estándares de calidad de cada producto; luego,

desechar lo inservible o material rechazado y viejo para así disponer de espacio en la

zona y eliminar lo innecesario; el departamento de ingeniería ambiental se encarga

del manejo o disposición de todos los desechos de la empresa, se sabe que ésta

actividad generará un costo adicional pero al realizarse se garantizara un ahorro para

la empresa mas adelante; también se deben separar los materiales aprobados por

categoría y por ultimo establecer un tiempo límite para que los materiales en

cuarentena sean evaluados, de lo contrario desechar.

En la siguiente tabla, se anexa el cronograma de actividades que se debe

cumplir para clasificar y descartar los materiales:

Tabla Nº 7. Cronograma de actividades para implementar la primera S en los dos almacenes de Colgate Palmolive Company.

Semanas Actividad Responsable Cargo 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Inventario físico de los materiales por categoría y fecha

José Colmenares

Jefe de almacén

Inspeccionar y clasificar los materiales

Hugo Ancieta Analista de empaque

Eliminar los materiales

innecesarios

José Colmenares

Jefe de almacén

Tiempo de almacenamiento e inspección de los

materiales en cuarentena

Hugo ancieta Analista de empaque

Autores: Baute, Hernández (2014)

En la Tabla Nº 7 se muestra el cronograma a seguir para clasificar los

materiales y descartar lo inservible en los dos almacenes de Colgate Palmolive

Company, esto durante un mes; y una semana adicional para realizar las inspecciones

a los materiales en cuarentena, los cuales si superan este tiempo sin ser evaluados los

97

mismos pueden ser descartados por el jefe de los almacenes; pudiendo disponer de

más espacio para almacenar mayor cantidad de material en buen estado si es

necesario, contar con un área más segura, también se mejoraría el orden y control de

material disponible, se ahorra un costo de almacenamiento y existirá mas control en

la logística de los materiales.

La 2da S: SEITON (Organización, ordenar)

Se sabe que la organización es el estudio de la eficacia. Cada cosa debe tener

un único, y exclusivo lugar donde debe encontrarse antes de su uso, y después de

utilizarlo debe volver a él. De esto se trata la segunda “S” que se aplicará a los

almacenes involucrados de Colgate Palmolive Company, se deben colocar los

materiales en su lugar, no deben existir mezclas de material ubicados en áreas ajenas

a su área determinada; todas las zonas deben estar identificadas con sus respectivos

controles visuales y éstas deben ser respetadas. Cabe destacar que antes de colocar

cada cosa en su lugar se debe volver a realizar un inventario de los materiales

aprobados.

La figura Nº 14 muestra los controles visuales que debe disponer el almacén,

las dimensiones de los mismos deben ser 120X40 cm, siguiendo los lineamientos de

la empresa para el diseño y dimensiones de los mismos y se ubicarían en las paredes

dentro del layout dispuesto para cada tipo de categoría.

Las categorías son, en el caso de la línea dos (2) de la planta de llenado de

Colgate Palmolive Company las siguientes:

• Estuches de menta, 150 mL.

• Estuches de total 12, 150 mL.

• Corrugado de menta, 150 mL.

• Corrugado de total 12, 150 mL.

• Tubos laminados de menta, 150 mL.

• Tubos laminados de total 12, 150 mL.

98

Para cada control visual se debe realizar mínimo dos unidades por categoría,

dependiendo del tamaño del layout disponible en el almacén para las mismas. (Ver

figura No 14).

Figura Nº 14. Diseño de controles visuales para ubicar en los almacenes de Colgate Palmolive Company . Autores: Baute, Hernández (2014).

En la figura anterior, se muestra la propuesta de los controles visuales que se

deben ubicar en distintas áreas de los almacenes de Colgate Palmolive Company para

un mejor control de los materiales.

En la tabla siguiente se anexa el cronograma de actividades a realizarse para el

cumplimiento de la segunda S:

99

Tabla Nº 8. Cronograma de actividades para implementar la segunda S en los dos almacenes de Colgate Palmolive Company.

Semanas

Actividad Responsable Cargo 10 11 12 13

14

15

16

Inventario físico de los materiales

disponibles

José Colmenares

Jefe de almacén

Asignar un área para cada categoría

José Colmenares

Jefe de almacén

Definir con sus respectivos layout

y controles visuales cada

categoría

José Colmenares

Jefe de almacén

Ubicar cada

categoría dentro de su área

José Colmenares

Jefe de almacén

Autores: Baute, Hernández (2014)

Al cumplir con el cronograma de la segunda S, se favorecerá la disposición del

material, se reducirá el exceso de inventario de materiales en el área, se mantendrá el

orden tanto del área como del material, evitando posibles focos contaminantes en

tubos y material de empaque.

La 3° S: SEISO (Limpieza)

Se debe incluir un plan en donde se indique la frecuencia que debe ocurrir

como el que se anexa en la tabla Nº 9 junto a una lista de chequeo de limpieza diario

(ver anexo Nº D) el cual debe llenar el personal de limpieza, esto debe ser controlado

por los jefes de almacén, para evitar la acumulación de polvo y desechos, sabiendo

que el material de empaque no debe tener contacto con ninguna fuente

contaminante, por lo que se recomienda que la nueva área ubicada para el material de

empaque esté aislada de áreas húmedas ya que provocaría el descarte del material.

Además se añade a lo anterior las buenas prácticas de fabricación o manufactura.

100

Tabla Nº 9. Frecuencia de limpieza de las áreas.

Autores: Baute, Hernández (2014)

En la tabla anterior, se indica la frecuencia que se debe cumplir para mantener

la limpieza en las áreas de los almacenes y evitar fuentes contaminantes y desorden

en el área.

La 4° S: SEIKETSU (Estandarizar).

Los jefes o supervisores de los almacenes junto al personal de buenas prácticas

de manufactura deben realizar recorridos o auditorias objetivas una vez a la semana

en los almacenes para verificar el cumplimiento de los tres pasos anteriores, las

debilidades encontradas deben quedar evidenciadas en fotos, documentarlas en los

formatos (ver anexo E), realizar seguimiento de la acción correctiva y cerrar los

hallazgos para realizar un gráfico comparativo como el que se anexa en el grafico Nº

5.

Grafico Nº 5. Grafico comparativo para control de hallazgos . Autores: Baute, Hernández (2014).

El fin de documentar los hallazgos como se anexa en el grafico anterior, es la

implementación exitosa de la cuarta S, ayudando a mantener el control de los

101

hallazgos encontrados durante cada auditoría, trayendo como beneficios áreas mas

limpias, ordenadas, mejor control de los materiales, el personal que labora en los

almacenes se sentirían mas cómodo y a su vez comprometido de mantener las áreas

en buen estado.

La 5° S: SHITSUKE (Compromiso y Disciplina)

Es necesario formar al personal de los almacenes sobre la importancia que

tiene un manejo de materiales adecuado, orden y limpieza en el área y los beneficios

que traería consigo cumplir las 5`s en su área de trabajo, para volver parte de su

rutina e ir eliminando la resistencia al cambio. En la tabla siguiente (Tabla Nº 10), se

anexa el contenido programático de la capacitación requerida para el personal.

Tabla Nº 10. Cronograma de actividades para la formación del personal de los almacenes de Colgate Palmolive Company.

Semana

Actividad/ Curso Lugar

Numero de personas

Numero de Hora/Perso

na

Responsable Cargo

17

18

19

20

21

22

23

Manejo de materiales

no peligrosos

Sala de usos

múltiples

15 8 Ludis

Madrid

Ingeniero de

procesos

Buenas practicas

de manufactur

a

Sala de usos

múltiples

15 8 Yalisa

Naranjo

Ingeniero de

procesos

Herramientas de 5s

Sala de usos

múltiples

15 8 Yalisa

Naranjo

Ingeniero de

procesos

Autores: Hernández, Baute (2014)

Al cumplir el cronograma de actividades anexo en la tabla anterior, se

desarrollarían las habilidades y competencias de los empleados, los cuales son pieza

fundamental en el desempeño de sus funciones dentro del sistema productivo no solo

102

de la línea dos (2) de la planta de llenado de cuidado bucal, si no de toda la

organización.

Las principales ventajas que generaría la aplicación de este método es que se

lograría vincular con facilidad los almacenes con la planta de llenado y de esta

manera puede lograrse exitosamente el FIFO reduciendo los costos de

almacenamiento, costos de inventario, material dañado, además se tendría un equipo

de trabajo de alto desempeño, lo cual impulsa a la solidez de la fabrica y su

confiabilidad.

• Just in time (JIT)

Debido a que durante el diagnostico se detectaron fallas de comunicación entre

los departamentos y plantas involucradas en el proceso, se propone aplicar otra de las

herramientas o sistemas del Lean manufacturing, la cual es el Just in time (JIT).

La propuesta se desarrollará de la siguiente manera:

• Establecer una base sobre la cual se construirá la aplicación, la misma debe

involucrar un cambio de actitud en el proceso. Esto se logrará partiendo de la

herramienta de las 5S (Propuesta anterior).

• La clave del éxito en esta técnica es la aceptación del nuevo método, es decir

contrarrestando la resistencia al cambio, lo cual se puede lograr mediante

cursos de capacitación disciplinados a todo el personal.

• Deben realizarse cambios físicos del proceso productivo que mejoren las

condiciones de trabajo. Actualmente, el proceso de la línea dos (2) es el

siguiente, ver figura Nº 15:

103

Figura Nº 15. Proceso productivo de la línea dos (2) de la planta de llenado. Autores: Hernández, Baute (2014).

En la figura anterior se observa, que existen dificultades de comunicación entre

el departamento de planificación y el almacén interno de la planta, debido a las

condiciones en las que se encuentra éste por el descontrol existente, esto causa que al

llegar el material de empaque y los tubos a la línea dos (2) estén fuera de las

especificaciones de calidad, en la imagen se muestra que las inspecciones de calidad

son realizadas en el almacén externo (solo material de empaque) y los tubos en su

planta de origen; y todo esto genera según el Lean Manufacturing desperdicios o

mudas en el proceso tales como retrabajo y scrap.

Se propone reorganizar el proceso y la comunicación existente en la organización

(ver figura Nº 16)

104

Figura Nº 16. Propuesta de un nuevo proceso de la línea dos (2) de la planta de llenado.

Autores: Hernández, Baute (2014).

Tal como se observa en la figura Nº 16 lo primordial es atacar las condiciones

del almacén aplicando 5S, luego se debe trabajar con las evaluaciones de calidad,

adicionando un nuevo plan de inspección para el material de empaque y los tubos, la

cual se realizará en el almacén interno de Colgate Palmolive Company antes de que

los materiales lleguen a la línea dos (2) de la planta de llenado. Esto permitirá que

cuando los materiales ingresen a la línea se haya disminuido debido a las

inspecciones previas de calidad el número de defectos en los mismos y por ende se

reduzca el número de paradas que trae como consecuencia la generación de scrap y a

su vez un costo adicional para la empresa.

105

También, al optimizar las condiciones de almacenamiento de materia prima se

podrá mejorar la comunicación entre el departamento de planificación y el almacén

interno de la planta, y de esta manera podrá existir un mejor control de inventario.

El próximo paso son las mejoras en el control de inventario. La forma en la que

se controle el sistema determinarán los resultados globales de la aplicación del JIT.

En esta fase se puede aplicar un sistema tipo arrastre o “sistema pull” entre el

almacén externo de Colgate Palmolive Company, el almacén interno y la planta de

llenado.

Lo mencionado anteriormente, se puede lograr, estableciendo ciclos de entrega

diarios entre el almacén externo y el interno para que así los materiales sean

rápidamente utilizados, mantengan su calidad, y exista un mejor control de la

disponibilidad de los mismos. Según el plan de producción diario establecido por la

empresa, no se debe generar ausencia de material que produzca una parada de la

línea. Para evitar la falta de material, se puede implementar kanban como una

herramienta de apoyo para mantener el inventario.

Las tarjetas que serán utilizadas para implementar kanban serán diferenciadas

por colores, rojas (cuando el material se esté agotando) y verdes (cuando exista

suficiente material), en una cartelera en donde se colocaran controles visuales para

cada categoría (ver anexo F). Mediante la capacitación del personal se dará la

información necesaria a los trabajadores para utilizar esta herramienta.

La implementación de esta propuesta, permitirá lograr una mejora de la

productividad, disminuirá las perdidas de material, ahorrará los costos de producción,

se evitaran los problemas de calidad al disminuir la cantidad de scrap generado por la

línea dos (2), también se evitaran los problemas de planificación, mejorará la

comunicación y racionalizará los costos produciendo solo lo necesario para satisfacer

la demanda.

4.3.1.2 Redistribución de las camadas en las paletas

Actualmente, las dimensiones de las paletas con las que se cuenta en el

almacén son de tamaño estándar, de dimensiones 1000x1200x150mm, un peso de 30

106

kg aproximadamente, las mismas son de madera y en buenas condiciones poseen una

capacidad de carga de 1000kg.

Muchas de las paletas de la empresa se encuentran en mal estado para el

almacenamiento y transporte de los materiales debido a que su armazón o superficie

se encuentra dañada, desgastada, o la separación entre las maderas es muy amplia

provocando daños al material de empaque el cual posteriormente es suministrado a

las líneas de llenado y genera grandes cantidades de paradas en la misma.

En este momento, la planta de oral care (cuidado bucal) posee 1150 paletas

inventariadas pero el 40% de ellas se encuentran en mal estado, lo ideal seria ir

sustituyendo el lote de paletas dañadas por paletas de plástico hasta eliminar las

paletas de madera; pero, debido a su alto costo la empresa desea sustituirlas

nuevamente por paletas de madera y reducir el numero de camadas de los estuches

para eliminar los problemas que se generan de estuches arqueados. Pero, al disminuir

el número de camadas, la cantidad de unidades por paletas será menor y se requerirá

mas espacio para almacenar, con el cual no se cuenta en el almacén.

Actualmente las dimensiones de los corrugados de servicio (cajas donde vienen

almacenados los estuches) son de 55x30x20cm, cada corrugado de servicio

almacena 600 estuches. Se propone disminuir el largo del corrugado como se

muestra en la figura Nº 17:

Figura Nº 17. Dimensiones actuales del corrugado de servicio y nueva propuesta. Autores: Hernández, Baute (20014).

107

El número de camadas con el corrugado de dimensiones actuales son seis y en

cada camada se colocan seis cajas distribuidas, el cual es un total 21600 estuches por

unidad de carga (ver figura Nº 18).

Figura Nº 18. Distribución actual del corrugado de servicio. Autores: Hernández, Baute (20014) Con las nuevas dimensiones del corrugado cada uno contendría 436 estuches y

esto permitiría rediseñar la distribución de las cajas en las paletas optimizando el

número de estuches y así ahorrar espacio en el almacén. Debido a que la empresa

requiere disminuir el número de camadas para evitar que los estuches se dañen,

específicamente para evitar que se arqueen por la no resistencia de las cajas

108

contenedoras de dichos estuches. La propuesta presentada como alternativa de

solución ante tal situación es la siguiente (ver figura Nº 19).

Figura Nº 19. Propuesta para distribución de las camadas. Autores: Hernández, Baute (2014).

En esta propuesta, se logra que se coloquen diez cajas por camada, es decir,

4360 estuches por cada una y lo que hace un total de 21800 estuches por paleta;

alcanzando paletizar 200 estuches mas que en la distribución actual.

Uno de los diagnósticos obtenidos durante el estudio fue el de estuches

arqueados producidos por un exceso de camadas en la unidad de carga, es por esto

que la propuesta se basa en disminuir el número de camadas para que disminuya el

peso que tiene que soportar la camada base (camada #1). En la siguiente tabla, se

anexa las condiciones de capacidad de peso de la camada #1 de la situación actual y

la nueva propuesta.

109

Tabla Nº 11. Gráfico comparativo entre la capacidad de soporte entre la situación actual y la propuesta.

Situación

actual Situación propuesta

1estuche (kg) 0,0166 0,0166 1 caja (kg) 0,47 0,342

#Estuches/caja 600 436 #Cajas/Camada 6 10

1 caja con estuches (kg)

10,43 7,5796

# Camadas Peso (Kg) Peso (Kg) 1 62,58 75,796 2 125,16 151,592 3 187,74 227,388 4 250,32 303,184

5 312,9 378,98 6 375,48

Autores: Hernández, Baute (2014).

En la tabla Nº 11, se muestra que con la propuesta se disminuye 9,716 kg de la

carga en la camada base, es importante mencionar que al disminuir el tamaño de la

caja, su manufactura es mas exigente y por ende se generará un costo adicional

asociado al cambio de arte de la caja actual pero su implementación traerá como

beneficios los siguientes:

• Mayor rigidez en las los corrugados de servicio, esto permite que se puedan

distribuir las camadas en bloques, evitando que se deformen los mismos.

• Variedad de combinaciones para distribuir en las paletas.

• Se pueden almacenar mas estuches por unidad de carga.

• El peso de las cajas es menor, por tanto será más ergonómico para los

operadores.

• La distribución en bloques le proporcionará más equilibrio a las cajas.

110

Adicionalmente, en la figura siguiente, se anexa una ayuda visual para los

trabajadores la cual consiste la manera de cómo debe ir distribuida la unidad de

carga, este control visual debe ir ubicado en la entrada del almacén donde se

paletizan las cajas.

Figura Nº 20. Ayuda visual para los trabajadores del almacén. Autores: Hernández, Baute (2014).

4.3.2 Propuesta de mejora respecto al área de calidad- Departamento técnico.

Se propone el siguiente plan:

Lo siguiente se propone al departamento técnico, los mismos son los

encargados de las inspecciones de calidad de los empaques (Estuches y corrugado):

Agregar a su política de inspección, un nuevo punto de control de calidad de

los materiales antes de ser ingresados a la planta y por ende a la línea. Esto traerá

como beneficios la disminución de materiales rechazados por la línea, a su vez

menos paradas en la misma, lo que representa menos cantidad de scrap producido.

Para el personal encargado de las inspecciones de los tubos laminados, la

propuesta es la siguiente:

Capacitar al personal en la realización de las pruebas de calidad y como deben

llenarse los formatos ya establecidos durante su actividad de inspección (Ver anexo

C).

A continuación se muestras los talleres a realizar para la capacitación de los

trabajadores:

111

Tabla Nº 12. Plan de capacitación para el personal de la planta de tubos laminados.

Contenido Número de

horas requeridas

Número de personal

involucrado Lugar Facilitador

Muestreo y métodos de análisis de

tubos laminados

8 12 (3 personas por cada grupo)

Sala de usos múltiples- CP

Oscar Vargas

Como se deben

realizarse las

inspecciones de calidad

8 12 (3 personas por cada grupo)

Sala de usos múltiples- CP

Oscar Vargas

Autores: Hernández, Baute (2014) En la tabla anterior, se muestra el contenido de la capacitación requerida para

la realización de una inspección de calidad al personal involucrado en esta actividad.

Los días de aplicación deben ser planificados junto a los planes de

mantenimiento preventivo, los cuales se realizan los días jueves de 6:00am a 2:00

pm, para aprovechar dichas paradas y no perjudicar el proceso productivo.

Adicionalmente, también se propone involucrar en las pruebas, a los

inspectores de calidad para verificar que el producto no presente algún defecto y que

tales inspecciones se estén realizando correctamente.

Tabla Nº 13. Contenido de los cursos de capacitación de personal para la planta de tubos laminados.

Nombre Contenido

Muestreo y métodos de

análisis de tubos laminados

Definición de defecto

Clasificación de los defectos

112

Pruebas y criterios de aceptación y rechazo para

los tubos laminados.

Acciones que se deben llevar

a cabo al ocurrir una no conformidad

Como se deben llenar

correctamente los formatos de

calidad

Pasos a seguir para llenar los formatos de

calidad de los materiales

Autores: Hernández, Baute (2014) También, se deben realizar auditorías de la documentación de calidad (Ver

anexo A y B) mensualmente, para que la misma se mantenga al día y ésto obligará a

los encargados de realizar las pruebas de calidad a que dicha actividad se realice

frecuentemente.

4.3.3 Propuesta de inspecciones de calidad para la planta de tubos laminados.

Al igual que en la propuesta para el departamento técnico, se debe

implementar un nuevo punto de control de calidad antes de que los tubos laminados

sean ingresados a la línea y que éstos generen la parada de la misma, que causa

producción de scrap. En el anexo C, se muestran las actividades a realizarse en los

puntos de control, adicionalmente también se debe revisar que los tubos no estén

golpeados, sucios o que presenten un defecto adicional a los que en anexo se

mencionan.

En la figura Nº 21 se anexa el diagrama de procesos actual de la fabricación de

tubos laminados con las inspecciones que se realizan y la propuesta de adicionar un

nuevo punto de control de calidad de los tubos antes de que los mismos lleguen a la

línea dos (2) de la planta de llenado de cuidado bucal.

113

Figura Nº 21. Propuesta para implementar un nuevo punto de control de calidad para los tubos laminados.

Autores: Hernández, Baute (20014).

Los beneficios que traería consigo la implementación de toda la propuesta seria

también la reducción de scrap en la línea dos (2), lo cual favorece no solo a la planta

de llenado sino también a la planta de fabricación de cremas, planta de tubos e

inyección de tapas y hombros ya que se reducen las perdidas que esto genera.

4.3.4 Propuestas de actualización tecnológica.

En esta propuesta la empresa debe hacer un estudio de cuales son los soportes

tecnológicos que más le conviene y a través de un proceso de licitación.

Actualmente solo ha cotizado un solo proveedor.

Se propone el cambio o mejora de la plataforma tecnológica o PLC empleada

por la línea dos (2) de la planta de llenado, debido a que actualmente dicha línea

114

emplea un sistema de control denominado ELAU, éste es el sistema operativo

original, el mismo no cuenta con servicio técnico especializado dentro del país.

Debido a que sería aún más costoso el cambio de ELAU a otro sistema como

SIMATIC (Siemens) o ALLEN BRADLEY (De la empresa Rockwell Automation)

se propone por facilidad, la sustitución de una versión más actualizada y la

capacitación del personal técnico de la planta de llenado. También se puede cambiar

completamente del fabricante todo el sistema operativo y sería beneficioso ya que en

el país existe un soporte técnico especializado y los repuestos son más accesibles que

los actuales, pero el costo que esto genera es muy grande y la empresa se niega a tal

propuesta. A continuación se describe el material necesario para sustituir el sistema

operativo de la llenadora y estuchadora de la línea dos (2) de Colgate Palmolive por

un sistema más actualizado de ELAU:

Paso 1. Conversión de Sistema de Control eachTFS80-6

• 1 controlador ELAU C600 de la versión de firmware actual TFS80-6 24

• 2 BT4 Módulos (comunicación máquina entre TFS80-6 y SC3)

• Revisión del software en consecuencia la versión 24

• Revisión del trabajo de diseño de hardware

• Revisión de los documentos relacionados con las nuevas piezas.

Paso 2. La conversión de cada sistema de control SC3.

• 1 controlador ELAU C600 de la versión de firmware actual SC3 24

• Revisión del software en consecuencia la versión 24.

• Revisión del trabajo de diseño de hardware.

• Revisión de los documentos relacionados con las nuevas piezas

Paso 3. Costo de desarrollo. Es necesario u obligado programar una nueva Plantilla

IWK Visu V2 para el TFS80-6 y de SC3 PC incl.

• Programación de la nueva TFS80-6 IWK Visu V2

• 1 programador durante 5 semanas.

• Programación de la nueva SC3 IWK Visu V2

115

• 1 Programador durante 3 semanas.

• Revisión del software en consecuencia la versión 24

• Revisión de los documentos relacionados con las nuevas piezas (1 semana)

Paso 4. Panel nuevo con Windows 7 como sistema operativo, licencias de software

correspondiente e IWK Visu V2 durante 1 SC3 estuchado máquina

• 1 PC HMI con Windows 7 como sistema operativo.

• Relevantes Módulos de software con licencias.

• Revisión del trabajo de diseño de hardware

• Revisión de los documentos relacionados con las nuevas piezas

• Nueva IWK Visu V2

• Revisión del software en consecuencia la versión 24

Paso 5. Panel nuevo, funcionamiento con Windows 7 como sistema operativo,

licencias de software correspondiente e IWK Visu V2 durante 1 TFS80-6 tubo

máquina de llenado.

• 1 PC HMI con Windows 7 como sistema operativo

• Nueva IWK Visu V2

• Módulos de software con licencias

• Revisión del software en consecuencia la versión 24

• Revisión del trabajo de diseño de hardware

• Revisión de los documentos relacionados con las nuevas piezas

• Nueva IWK Visu V2

• Revisión del software en consecuencia la versión 24

Paso 6. Formato de intercambio de V24. Los parámetros de datos de formato

actuales deben cambiar a las actuales convenciones a V24.

Paso 7. Instalación y conversión de costo en el sitio

• El tiempo de instalación de conversión de control del sistema TFS80

• 2 Electricistas durante 3 días

116

• El tiempo de instalación de conversión de máquinas PC HMI a IWK VisuV2

(2 Electricistas durante 6 días)

• El tiempo de instalación de conversión de control del sistema SC3

• SC3-Revisión del trabajo de diseño de hardware (2 Electricistas para 3 días)

• El tiempo de instalación de conversión de máquinas PC HMI a IWK Visu V2

( 2 electricista durante 6 días)

La conversión a este nuevo sistema de ELAU en la línea traerá como

beneficios reducir posibles fallas en los equipos que la conforman, lo que conlleva a

la detección de la falla raíz y la reducción de tiempos de paradas de la misma. Cabe

destacar que sería conveniente que se sustituyera todo el sistema operativo, pero

debido a las políticas de la empresa y debido al alto costo que genera dicho cambio,

no fue suministrada la información completa, es por esto que la propuesta se basa en

solamente dos estaciones de la línea.

4.4 Fase IV Análisis costo- beneficio de las propuestas.

En esta fase se realizará una evaluación económica de las propuestas realizadas

en la fase anterior, valorándose los costos que se requiere para tal inversión y si esto

puede justificarse con los beneficios que traerá la propuesta.

Debido a las políticas de la empresa, los costos de las propuestas fueron

suministrados por empresas contratistas afiliadas a la misma y en el caso de la

propuesta de rediseñar el tamaño de las cajas, fue un estimado debido a que no fue

suministrado por Smurfit Kappa C.A.

Propuestas de almacenamiento

• 5s y Just in time.

Las herramientas de 5S y just in time son aplicadas en Colgate Palmolive

Company, excepto en el área de los almacenes, el costo de las capacitaciones fue

suministrado por Fundametal, instituto de capacitación:

� El costo generado por los controles visuales que se requiere en las áreas de

los almacenes es 15820 Bs, asumiendo que se colocaran 2 controles visuales

117

de material aprobado, rechazado y en cuarentena, para cada categoría; es

decir 36 controles visuales. Esta información fue suministrada por Dycoprint,

empresa de diseño de artes afiliada a Colgate Palmolive Company.

� La capacitación se dictara a 16 miembros del personal del área del almacen,

esto genera un costo de 160000 Bs.

� El costo del transporte, el cual lo realiza Empresas Veloz C.A. suministró que

el costo de transporte adicional durante una semana será aproximadamente

80000 Bs (8 viajes adicionales).

Las propuestas de implementación de 5s, just in time y kanban genera un costo

adicional de 352340 Bs.

En la propuesta de la redistribución de las camadas por paleta, se generan dos

costos adicionales; los cuales son:

� Debido a que se requiere sustituir el 40% de las paletas de madera, es decir

460 paletas para eliminar las que se encuentran en mal estado, representa

45080 Bs, este presupuesto fue suministrado por el departamento de compras

de Colgate Palmolive Company.

� El costo adicional generado por la disminución de las cajas que contienen los

estuches es de 245080 Bs debido a que se requiere cambiar de arte o diseño

de las cajas.

Las propuestas de redistribución de las paletas, genera un costo adicional de

290100 Bs.

Propuesta del área de calidad:

El único costo que se adiciona de esta propuesta es la formación de los 16

trabajadores adicionales, lo que genera un costo de 200000 Bs.

En la tabla siguiente, se anexa el costo de las tres propuestas anteriores:

118

Tabla No 14. Costo de implementación de 5S, just in time, redistribución de las camadas y plan de inspecciones de calidad.

Propuesta

Actividades que generan

costo adicional

Costo adicional Subtotal

5s, just in time y kanban

Transporte de materiales rechazados

Bs. F 80.000,00

Bs. F 352.340,00

Controles visuales y cartelera kanban

Bs. F 32.340,00

Capacitación del personal

Bs. F 240.000,00

Redistribución de las camadas en las paletas

Nuevas paletas

Bs. F 45.020,00

Bs. F 290.100,00 nueva

dimensión en las cajas

Bs. F 245.080,00

Total Bs. F

642.440,00

Autores: Hernández, Baute (2014)

Propuestas de actualización tecnológica.

En la tabla anexa a continuación, se muestra el costo requerido por paso, para

el cambio de dos estaciones de la línea dos (2) de Colgate Palmolive Company, la

tasa de cambio utilizada es 63,09 Bs/€.

119

Tabla Nº 15. Costos de actualización y sustitución del sistema operativo de dos

estaciones.

Paso Costo

1 € 42.000,00

2 € 30.000,00

3 € 72.800,00

4 € 33.300,00

5 € 33.300,00

6 € 1.380,00

Total € 212.780,00= Bs 13.424.290,2

Fuente: Colgate Palmolive Company.

Se obtuvo en total un costo de Bs. 14.266.730,2 a través de la sumatoria de

cada costo de las propuestas de la tabla No 14 y No 15.

Cabe destacar que la propuesta tecnológica debe ser implementada a todas las

estaciones de la línea, debido a que es sistema operativo está desactualizado; pero el

costo suministrado en la tabla anterior (tabla No 15) fue la información aportada por

la empresa. La instalación no generaría mas de máximo dos días de parada debido a

que la misma se podría ejecutar durante los días no planificados de la línea, es decir,

cuando la misma no este programada para producir. Suponiendo que se para la línea

dos días, esto generaría una pérdida de 3600 cajas de producto terminado lo que

equivale a 259200 unidades de crema dental, 648.000.000 Bs.

Es importante mencionar que las propuestas de la implementación de 5s, just in

time, kanban así como también la redistribución de la unidad de carga de las paletas

120

son propuestas contingentes, es decir que deben ser implementadas juntas para poder

lograr los beneficios que se requieren.

Cálculos para la obtención de beneficios

Para el cálculo del ahorro, se tomó en cuenta la cantidad de crema perdida que

se genera debido a las causas que se explican en la fase anterior. Actualmente se

pierde aproximadamente 3% de crema durante el proceso, con la propuesta en

marcha se estará reduciendo a 0.2% estando dentro de los parámetros permitidos por

la empresa, el mismo valor se obtuvo realizando un estudio durante una semana de

producción, de esta manera, el ahorro mensual es de 2,8% de la producción lo que

equivale a 124.386.300 Bs.

El costo de la materia prima es de 224.386.300 Bs/ton, la producción mensual

de crema es de aproximadamente 450 ton, lo que representa en Bs, 124.386.300.

De esta manera, se calcula el retorno de capital para conocer en que tiempo se

recuperará la inversión,

Sin tomar en cuenta la inflación, el costo de la inversión de la propuesta se

recuperaría en menos de un año luego de ser implementada. La razón por la cual el

costo se recuperaría tan rápido es porque la mayoría de las propuestas no generan

costos adicionales a la empresa, no requieren paradas en el proceso para su

implementación y la propuesta que mas requiere un costo es la propuesta

tecnológica.

Cabe destacar que las propuestas fueron presentadas al equipo de cuidado

bucal, las mismas fueron estudiadas y aceptadas, ya que su aplicación genera

beneficios a la empresa, reduciendo los costos por perdidas de scrap, aumentando la

productividad y eficiencia de la línea.

CONCLUSIONES

Durante el desarrollo de este trabajo especial de grado, se logró, mediante las

herramientas de ingeniería industrial implementar un plan de mejora para la

reducción de scrap de la línea dos (2) de la planta de llenado de Colgate Palmolive

Company, con la finalidad de alcanzar la mejora en la productividad, reducir los

problemas de calidad, mejoras en el proceso, un ambiente de trabajo mas cómodo y

reducir el costo adicional que genera la producción de scrap. Todo esto se llevó a

cabo mediante un diagnóstico de la situación del proceso, análisis de fallas

encontradas y de esta manera se logró diseñar un plan de mejora para mejorar las

condiciones actuales.

• Durante la fase I se logró diagnosticar la situación actual en la generación de

scrap de la línea dos del área de llenado de la planta de cuidado bucal,

Colgate Palmolive Company, mediante recolección de información tales

como entrevistas estructuras, revisión documental y observaciones directas,

los cuales permitieron detectar las principales debilidades del proceso, tales

como desorden en el almacén, inspecciones de calidad inadecuadas, mal

manejo de materiales, distribución de la unidad de carga de las paletas no es

adecuada, entre otras; esto causa grandes perdidas de materia y a su vez

generan una disminución de la productividad en el proceso.

• En la fase II, se analizaron de las debilidades encontradas en la fase anterior

que generan el material scrap de la línea dos (2), del área de llenado de la

planta de cuidado bucal, mediante técnicas de priorización de fallas, diagrama

de Pareto, tormenta de ideas, espina de pescado, entre otras; se logró detectar

que las principales fallas del proceso son: Tecnología de la línea anticuada,

las demás debilidades fueron encontradas alrededor del entorno que involucra

el proceso productivo de la línea dos (2) causantes gran parte de la generación

122

de scrap existente, tales como, mal manejo de materiales en el almacén, no

existe un personal bien formado, las condiciones de almacenamiento son

inadecuadas, paletas en mal estado, debilidades en la frecuencia de las

inspecciones de calidad tanto en el departamento de empaque como de la

planta de tubos. De esta manera se pudo encontrar oportunidades de mejoras

en el proceso.

• En cuanto a la fase III, luego de realizar un análisis exhaustivo de las

principales debilidades del proceso, se logró diseñar un plan de mejoras que

conduzca a la disminución de material scrap de la línea dos (2), basado en el

análisis realizado. Las propuestas son la siguientes:

� Implementar las herramientas 5S en los almacenes, con el fin de lograr

obtener áreas ordenadas, organizadas y limpias para tener control de los

materiales disponibles, disminuir los costos de almacenamiento, costo de

inventario, además, se lograría obtener luego de formar al personal, un

equipo de trabajo de alto desempeño, lo cual impulsa a la solidez de la

fabrica y su confiabilidad.

� Adicionalmente, se propone luego de implementar 5S, trabajar con el

sistema just in time (JIT) el cual permitirá una mejora de la

productividad, disminuirá las perdidas de material, ahorrará los costos de

producción, se evitaran los problemas de calidad al disminuir la cantidad

de scrap generado por la línea dos (2), también se evitaran los problemas

de planificación, mejorará la comunicación y racionalizará los costos

produciendo solo lo necesario para satisfacer la demanda.

� También, se propone sustituir la paletas de madera en mal estado por

paletas nuevas, y realizar una redistribución en las camadas

disminuyendo el tamaño de las cajas que almacenan los estuches que

luego son llevados a la línea dos (2) para obtener mayor rigidez en las los

corrugados de servicio, permitiendo que se puedan distribuir las camadas

123

en bloques y evitando que se deformen los mismos. Además, si se

disminuye el tamaño de las cajas se pueden almacenar más estuches por

unidad de carga y el peso de las cajas es 9,7 kg menos que la carga

actual. Ademmas, si se disminuye el tamaño de las cajas será más

ergonómico para los operadores.

� Por ultimo, se propone sustituir el sistema operativo actual de la línea dos

(2) de la planta de llenado para reducir posibles fallas en los equipos que

la conforman, lo que conlleva a la detección de la falla raíz y la reducción

de tiempos de paradas de la misma.

• En la fase IV, se logró evaluar la relación costo-beneficio que genera el plan

de mejoras diseñado, cada propuesta planteada presenta costos asociados al

estudio, resaltando que los montos facilitados por la empresa fueron los

montos aproximados debido a las políticas de empresa. El resultado obtenido

fue que se recuperaría la inversión aproximadamente en máximo un año de

producción.

De esta manera, luego del estudio, diagnóstico y análisis de las diversas fallas

encontradas durante el proceso productivo de la línea dos (2) de la planta de llenado

de cuidado bucal, Colgate Palmolive Venezuela, se logró obtener la respuesta a la

formulación del problema sobre diversas soluciones para implementar mejoras en la

reducción de la cantidad de scrap que se genera en la misma, logrando un porcentaje

de 0.2 % de scrap en dicha línea.

Además es relevante mencionar que las propuestas de 5`s, Kanban, JIT y

redistribución de la unidad de carga (cajas) son necesarias aplicarlas en conjunto para

lograr la reducción del scrap (propuestas contingentes) y la de actualización

tecnológica es independiente en su aplicación.

RECOMENDACIONES

Una vez elaboradas las conclusiones, se presentan una serie de

recomendaciones que se desarrollan a continuación:

• Se recomienda tomar en cuenta las propuestas anteriormente planteadas previa

revisión, análisis y aprobación de parte de la gerencia.

• Realizar un proyecto de redistribución del almacén que garantice la entrada y

salida adecuada de los materiales, pudiendo así cumplir con un correcto FIFO. En

donde, la ubicación de los materiales sea por categorías y de ser posible, separar el

almacén de materia prima con el de producto terminado.

• Se recomienda realizar el estudio de la instalación de un equipo neumático a la

estación de la estuchadora de la línea dos (2) de la planta de llenado de Cuidado

Bucal, con la finalidad de arrojar un flujo de aire discontinuo a los estuches antes

de entrar al equipo y ser succionado por las ventosas para ser abierto.

El aire arrojado debe ser de tal magnitud que permita separar un poco los

estuches que puedan estar medianamente planchados y así también ayuda a

eliminar cualquier impureza presente antes de la aspiración de las ventosas que

pueda causar alguna falla en el proceso.

• En el marco de la mejora continua de la empresa Colgate Palmolive, es necesario

realizar talleres y cursos de capacitación los días de parada para todos los lideres y

técnicos de manufacturas involucrados en el proceso productivo de la línea dos (2)

de la planta de llenado, con la finalidad de realizar mejoras en cada uno los

procedimientos a seguir a la hora de realizar los procesos de despacho internos a

las líneas de producción y en los movimientos relacionados a la recepción de

material y su respectivo almacenaje, resaltando la importancia que tiene para

todos el cuidado o preservación de las condiciones del material a ser empleado en

las instalaciones.

125

• Se recomienda realizar reparaciones a las paletas en mal estado y así mejorar las

condiciones de almacenamiento del material de empaque.

• Se recomienda que el departamento de conservación ambiental, realice campañas

internas sobre la importancia de disminuir cada día los desperdicios generados en

los procesos de cualquier tipo, incentivando a la participación con sus ideas a

todo el personal de la empresa Colgate Palmolive Company y recordando que lo

que hacemos hoy tendrá un impacto en las generaciones futuras.

REFERENCIAS

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Donostiarra, SA.

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para optar por el título de Ingeniero Industrial de la Universidad José Antonio

Páez.

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Industrial de la Universidad José Antonio Páez.

RIVERO, E (2011), en su trabajo de pasantías titulado “Propuesta de

Mejora para la disminución del desperdicio de materia prima en el proceso de

corrugado para la elaboración de cajas de cartón en la Planta Smurfit Kappa

Cartón de Venezuela S.A”, para optar por el título de Ingeniero Industrial de la

Universidad José Antonio Páez.

128

ANEXO A (Formato de evaluación de calidad del

corrugado)

129

130

ANEXO B (Formato de evaluación de los estuches)

131

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132

ANEXO C

(Formato de evaluación de los tubos laminados)

133

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EF

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0

#¡REF!

POR FAVOR COLOCAR EL

"ITEM" EN LA CELDA AZUL

SEGÚN LA CATEGORIA

QUE SE ESTA

PRODUCIENDO.

DIA / MES / AÑO

DIA / MES / AÑO

134

ANEXO D (Lista de chequeo de limpeza de los

almacenes)

135

Semana

Actividad Lun

es

Mar

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Se encuentran las areas ordenadasSe encuentran las areas libres de polvo y suciedasLos contenedores de basura se encuentran en buen estado y sin exceso de basura.Los techos y paredes se encuentran libres de telarañaLas areas estan ahisladas de la humedadSe encuentran las areas ordenadasSe encuentran las areas libres de polvo y suciedasLos contenedores de basura se encuentran en buen estado y sin exceso de basura.Los techos y paredes se encuentran libres de telarañaLas areas estan ahisladas de la humedadSe encuentran las areas ordenadasSe encuentran las areas libres de polvo y suciedasLos contenedores de basura se encuentran en buen estado y sin exceso de basura.Los techos y paredes se encuentran libres de telarañaLas areas estan ahisladas de la humedadSe encuentran las areas ordenadasSe encuentran las areas libres de polvo y suciedasLos contenedores de basura se encuentran en buen estado y sin exceso de basura.Los techos y paredes se encuentran libres de telarañaLas areas estan ahisladas de la humedadSe encuentran las areas ordenadasSe encuentran las areas libres de polvo y suciedasLos contenedores de basura se encuentran en buen estado y sin exceso de basura.Los techos y paredes se encuentran libres de telarañaLas areas estan ahisladas de la humedad

Nombre de quien realiza la inspección

Observaciones adicionales

Pasillo #3

Pasillo #4

Pasillo #5

Check list de limpieza de los almacenesColgate Palmolive Venezuela.

Pasillo #1

Pasillo #2

136

ANEXO E (Formato de documentación de hallazgos)

137

138

ANEXO F (Cartelera kanban para los almacenes)

139